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证券代码: 600143. 上海德尔福 —— 试模报告. 德而福派克电气有限公司 ME 部 金发科技股份有限公司技术部 金发科技股份有限公司市场部 2009-9-10. 概况. 时间: 2009-9 月 9 日 地点:上海德尔福 DCS 工厂 德尔福与金发参与人 : 张浪波 \ 杨明华 李轶明 材料 :PA66-RMG30 BK001(M5577) ; PA66-C200 BK100( 专用于 9980 ) 注塑机: ARBURG 570C - PowerPoint PPT Presentation
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创世界品牌 建百年金发 -1-
德而福派克电气有限公司ME部金发科技股份有限公司技术部金发科技股份有限公司市场部
2009-9-10
上海德尔福——试模报告
证券代码:600143
创世界品牌 建百年金发 -2-
概况• 时间: 2009-9 月 9 日• 地点:上海德尔福 DCS 工厂• 德尔福与金发参与人: 张浪波 \ 杨明华 李轶明• 材料 :PA66-RMG30 BK001(M5577) ; PA66-C200 BK100( 专用
于 9980 )• 注塑机: ARBURG 570C
• 试模背景: 1 、客户反映金发材料生产过程不稳定,出现冷胶,造成模具合模损坏; 2 、 PA66-C200 BK100( 专用于 9980 )新材料试模
创世界品牌 建百年金发 -3-
第一个零件形状
注塑机: ARBURG 570C
材料: PA66-RMG30 BK001
模具情况: 1 模 4 穴,冷流道,潜伏浇口;浇口很小,浇口直径 0.8mm;
外观:表面有浮纤,客户认为可以接受。 1 号穴局部有飞边,其他模穴则没有飞边。如果把 1 号穴飞边调掉,则表面浮纤严重且有缺料出现。客户也认为该处模具间隙较大,需要修模才能解决飞边。
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零件局部图
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1 号穴局部有飞边
创世界品牌 建百年金发
试模过程用客户的原始工艺试模,可以打出完整的零件,但是 1 号穴有飞边,其他 3 穴无飞边,但是表面有浮纤。模具温度起先只有40度,于是提高模温到 80度(模温机是水温机)。降低射速从 80mm/s到 40mm/s,飞边可以调好,但是又出现轻微缺料,两者不能兼顾。怀疑是模具上该处配合间隙过大导致有飞边,客户也认可。于是调整射出速度为 50mm/s生产出若干无飞边的零件,表面浮纤客户认为 OK。零件尺寸待检测后反馈。
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成型参数
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料筒温度
(℃)
喷嘴 一段 二段 三段 四段 五段 六段295 295 290 285 280
275 270
热流道温度
(℃)
GATE 1 GATE 2 GATE 3 GATE 4 GATE 5 GATE 6 SPRUE
290 290 290
模温机设定
(℃)
定模温度
动模温度
烘料情
况
烘料温度
烘料时间
80 40 80(℃)
4 (小时)
压力
( bar)
速度(mm/s)
位置(mm
)
压力( kg)
速度( % ) 时间
( s)
射出一段 1500 50 10
保压一段120 0.5
射出二段 1500 20 6.2
保压二段150 1.5
射出时间
( s ) 保压切换控制
时间( s)
位置(mm
) 6.2
压力
( kg)速度
(mm/s)
位置(mm
)
背压( bar
)
储料一段 200 36 10
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第二个零件图
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材料: PA66-RMG30 BK001 模具情况: 1 模 4 穴,冷流道,潜伏浇口;
客户反映试模时零件粘定模,但由于当时正在处理冷胶事件,没有看到实际粘模情况,等到我们过去看的时候材料已经打完。
建议: 1 、对定模进行抛光处理; 2 、降低定模温度; 3 、在零件外观缩水可接受的情况下,降低射出压力。
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第三个零件图(客户说的冷胶问题零件)
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注塑机: ARBURG
材料 PA66-C200 BK100(专用于 9980)
模具情况: 1 模 8 穴,开放式热流道结合点状侧浇口;浇口很小,浇口直径小于 0.8mm;
试模背景:该模具本来是用朗胜M4142材料生产,不知是何原因改用金发材料 M3592试模后,客户反映金发材料生产过程不稳定,经常出现流道中有冷胶,造成零件打不满,顶出的时候零件容易留在模具内,造成继续合模生产时压坏模具。
未注满的零件
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试模过程
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到现场后,因客户该模具未生产,于是把金发材料倒入除湿干燥机中, 120度烘烤 3 小时候开始试模。试模过程中,发现注塑机下料斗的感应线接触不良,造成料斗中的原料用光了抽料机仍然不工作,因此导致螺杆中塑化的原料量越来越少,从而导致射胶量越来越少,造成有些模穴的零件充不满,而顶针无法把缺料的零件从模具中顶出掉下,被摄像机检测发现后生产过程被迫中断。请来维修工把感应线修好后,生产过程就变得很顺利,从 20:24开始,到 20: 44时有一个零件顶出后没有掉落,又发生报警,但是该零件是充满的,不是冷料造成的中断。继续生产到 21:30,一切都很正常,没有发生过冷料停机事件。
最后请德尔福相关人员一起确认后才离开德尔福工厂。
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试模工艺
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料筒温度(℃)
喷嘴 一段 二段 三段 四段 五段 六段295 290 285 285 280
275 270
热流道温度(℃)
GATE 1 GATE 2 GATE 3 GATE 4 热流道板 主流道 310 310 310 310 305 305
模温机设定(℃)
定模温度 动模温度 烘料情况
烘料温度 烘料时间 40 40 80 (℃) 4 (小
时)
压力
( bar )速度
(mm/s)
位置( ccm)
压力( bar )
速度( % ) 时间( s)
射出一段 25 13.6 保压一段 300 0.5射出二段 32 4.9 保压二段 200 1.5
冷却时间( s )
循环时间( s ) 保压切换控
制时间( s)
位置(mm)
4 21.5 4.9
速度
(mm/s)
位置( ccm)
背压( bar ) 松退( ccm)
储料 1 段 200 15 100 8 (原始工艺此处为 5 ,试模时改
为调整为 8 )
储料 2 段 100 18.5 20
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分析与总结• 此次试模客户所说的冷料问题,其实是开放式热
流道浇口流涎造成流道和浇口被堵塞,导致零件没有充满,而顶针无法把缺料的零件从模具中顶出掉下,被摄像机检测发现后生产过程被迫中断。这就是客户所说的冷胶问题。
• 其真正原因在于原始的工艺条件中,熔胶后松退量(抽胶量)太小,造成热流道中的塑料流入分流道中冷却,而冷料柄又比较长,在模具外又看不到有流涎的迹象,只有注射出零件后才发现料柄上有冷料的痕迹。
• 加大熔胶后松退量可以避免浇口流涎产生冷胶。• 建议加大冷料井直径,可以充分存储冷料,避免
冷料进入分流道。• 建议加大浇口直径,,即使有冷料,也能够把零
件充满
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缺料件此处有冷胶痕迹
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第 4 个零件
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三处顶针
此处无顶针有时候半边浇口顶不出来此处有时候粘动模
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原因分析与建议
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半边浇口顶不出来,原因是顶针头部是平头,而且顶针处也没有冷料井,造成顶针头部顶出分流道后容易打滑,从而无法把浇口完全顶出来。建议把顶针平头做成尖头即可。或者把顶针头部缩短 10mm形成冷料井即可。
现有顶针结构 推荐结构 推荐结构
顶针 顶针顶针
浇口 浇口
冷料井
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建议
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三处顶针
此处无顶针,但容易出现粘模,建议在该处增加一个顶针
右边有很多三角形结构,造成零件对动模的抱紧力很大,但是该处却没有顶针,所以该处容易粘模。建议在该处增加一个顶针
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说 明
• 免责声明:本报告内容仅供参考,具体模具方案由客户作最终决定,不承担模具设计缺陷造成的任何损失。
• 本报告不能作为任何形式的合同等契约文件或者法律文书,因此不承担任何法律责任。
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技术支持请联系:
上海德尔福 DCS工厂 ME 部(化名;长良皮)实名张浪波中国注塑网注塑论坛注塑工艺版主(化名;长良皮)实名张浪波
中国注塑网模具技术论坛模具制造工艺版主(化名长良皮)电话: 13524448893
E-Mail;[email protected]
QQ: 495215394