Upload
matthew-holland
View
63
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
6-Sigma@Kale ‘Daha iyi, iyinin düşmanıdır’. Osman Okyay Teknik ve Kimya Grup Başkanı Kale Grubu. 08 Nisan 2003 Ansiad, Antalya. Kale Grubu. Kuruluş yılı: 1957 (Çanakkale Seramik) 3,000 çalışan 24 Kuruluş 3 Grup Başkanlığı - Seramik GB - Teknik ve Kimya GB - Kurumsal Fonksiyonlar GB - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
6-Sigma@Kale
‘Daha iyi, iyinin düşmanıdır’
Osman Okyay
Teknik ve Kimya Grup Başkanı
Kale Grubu
08 Nisan 2003Ansiad, Antalya
Kale Grubu
• Kuruluş yılı: 1957 (Çanakkale Seramik)• 3,000 çalışan• 24 Kuruluş• 3 Grup Başkanlığı
- Seramik GB- Teknik ve Kimya GB- Kurumsal Fonksiyonlar GB
• Faaliyet Sahaları: Seramik, Maden, Yapı Kimyasalları, Enerji, Savunma ve Havacılık, Robotik ve Otomasyon, Yazılım, Nakliye, Gıda
6 Sigma
• Makro hedefler: Yeni bir yönetim felsefesi, Ortak dil, ortak kültür, Takım çalışması, Sonuç odaklılık
• Mikro hedefler: Kalite iyileştirme, süreç kısaltma, maliyet düşürme, verimlilik arttırma, finansal sonuçlar
• Kalite maliyeti: %30 >>> Karlılık???• Her süreç için 6 sigma (Uçak üretimi, Fatura kesme)• Dünyada 6 Sigma: Motorola, Allied Signal, Du Pont,
BMW, Samsung, Lockheed Martin, .....• 6 Sigma ve GE (5 senede, 10+ milyar USD)• Jack Welch
Kale’de 6 Sigma
• 1.5 Sene önce başladı• 2 Şirket (Kalekim, Kalekalıp)• 2002 yılı eğitimler + ilk set projeler• 2 Şampiyon, 6 Karakuşak, 12 Yeşil Kuşak• 2002 yılı sonuçları
- 6 proje- 1,250,000 USD tasarruf (Hedef + %50)
• 2003 yılı hedefi: Min. 3,500,000 USD tasarruf• 2005’e kadar tüm Kale Grubu’na yayılım
Bir uygulama: Kalekalıp
Kalekalıp• Kuruluş: 1969• 350 Çalışan• Faaliyet Sahaları:
- Savunma ve havacılık- Enerji- Kalıp
• ERP Uygulamaları• ISO 9001 (DASA), AQAP-120, SPC, 6 Sigma• 2’si yurtdışında 5 tesis
Savunma ve Havacılık• 1989’dan beri• Hassas parça ve sistem imalatları• Özel prosesler (boya, kaplama, ısıl işlem vs.)• DT/NDT testler (FPI, MPI, CMM)• CAD/CAM, DNC• Önemli Projeler:
- Stinger (EADS) - ATACMS & MLRS (Lockheed Martin)- Rapier (British Aerospace)- ESSM (Raytheon) - Uçak motor parçaları (GEAE)- ÇNRA, Bombaatar (TSK)
Enerji
• 1990’dan beri• Instromet - Hollanda Lisanslı üretim ile başladı• Faaliyet sahaları:
- Kojenerasyon Sistemleri- Domestik & Endüstriyel Gaz Ekipmanları - Gaz Basınç Düşürme İstasyonları - Test İstasyonları (Sayaç, Regülatör)- Likid Ölçüm İstasyonları (Petrol, su, süt, kimyasal)
• Tasarım kabiliyeti• KK-Europe B.V., KK-Ukraine Ltd.
Kalıp• 1969’dan beri• Ürünler:
- Metal kesme ve şekillendirme kalıpları- Aluminyum enjeksiyon kalıpları- Plastik enjeksiyon kalıpları- Seramik kalıpları- Küp şeker kalıpları- Çeşitli fikstür ve aparatlar
• Hassas imalat tecrübesi• Tasarım kabiliyeti
Kalekalıp’ta 6 Sigma• 1 Şampiyon, 3 Karakuşak, 6 Yeşil Kuşak• 3 Proje, 650,000 USD tasarruf (2002)• Çalışma metodu:
- Problemleri belirleme, önceliklendirme, - Hedeflerin tesbiti, - Takımların oluşturulması, - Safha sonuçlarının gözden geçirilmesi, - Sonuçların onaylanması (finans)
• 2003 yılı hedefi: 3X3 set proje, 1,800,000 USD• Sonuç:
- Yeni şirket dili, yeni şirket kültürü- Küresel Entegrasyon (PSP - Lockheed Martin)- Küresel Rekabet (Parça imalatı - GE)
Örnek Proje• Proje Adı: ATACMS projesi kapsamında bulunan talaşlı
imalat parçalarının işçilik sürelerinin azaltılması• Problem ifadesi: 2001 yılında ATACMS parçalarının fiili
sürelerinin standart sürelerden %20-%30 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
• Proje hedefi: 2002 yılında üretilecek olan ATACMS parçalarının fiili sürelerinin %30 oranında düşürülmesi
• Ana metrik: Parça başına fiili proses süresi
Beklenen doğrudan kazanç: 130,000$
Neden bazıparçalarınstandartsüreleriuzun?
insan çevre
malzeme metod
makina
ölçüm
uygun devir
tezgah gücü
tezgah hassasiyeti
magazin kapasitesi
tecrübe
analitik düşünmebecerisi
insiyatif sahibi olma
moral
ortam sıcaklığı
gürültü
aydınlatma
operatör ölçümü
teknik resim
ölçüm yeterliliği
ambar koşulu
satınalma ölçüleri
takım uygunluğu
sertlik
yapma alma kararı
teknik resim
pdk
obf
parametre ayarları
SÜREÇ ADIMI VA/NVA DÖKÜMANLAR GİRDİLER ÇIKTILAR SPESİFİKASYONLAR K/İ EKİPMAN
BOY KESME VA PDK/OBF MALZEME BOY KESİLMİŞ 228 T.RESİM K TESTERE/METRE/KUMPAS
PARÇANIN BOYA GETİRİLMESİ VA PDK/OBF/T.RESİM BOY KESİLMİŞ 228 KABA BOYUTLARA GETİRİLMİŞ 228 T.RESİM K MANUEL FREZE/KUMPAS
KESİCİ TAKIM K MENGENE
OPERATÖR K
DELİK DELME/YÜZEY DÜZELTME VA PDK/OBF/T.RESİM KABA BOYUTLARA GETİRİLMİŞ 228 DELİK DELİNMİŞ PARÇA T.RESİM K ENSHU CNC FREZE
KESİCİ TAKIMLAR TALAŞ K KUMPAS/MİHENGİR
KOMPARATÖR AŞINMIŞ TAKIMLAR K MENGENE
KESME SIVISI K DERİNLİK MİKROMETRESİ
DEVİR/ İLERLEME K
OPERATÖR K
İLK PARÇA ÖLÇÜMÜ NVA OMF/TEKNİK RESİM MUAYENECİ ÖLÇÜLMÜŞ PARÇA T.RESİM K CMM/KUMPAS
DELİK DELİNMİŞ PARÇA MUAYENE KAYDI K
DİŞ AÇMA VA PDK/OBF ÖLÇÜLMÜŞ PARÇA DİŞ AÇILMIŞ PARÇA T.RESİM K MENGENE/KLAVUZ KOLU
KLAVUZ İ AL.MENGENE AĞIZLIĞI
KESME YAĞI K
DİŞ MASTARI K
OPERATÖR K
BOYUT KONTROL NVA OMF/TEKNİK RESİM DİŞ ÇEKİLMİŞ PARÇA KONTROL EDİLMİŞ DİŞ AÇILMIŞ PARÇA T.RESİM K DİŞ MASTARI/CMM
MUAYENE KAYDI K
ARA BOŞALTMA VA PDK/OBF KONTROL EDİLMİŞ DİŞ AÇILMIŞ PARÇA ARA BOŞALTILMIŞ PARÇA T.RESİM K LEADWELL/SİGMA CNC FREZE
KESİCİ TAKIMLAR TALAŞ K MENGENE
KESME SIVISI AŞINMIŞ TAKIMLAR K KUMPAS/MİHENGİR
DEVİR/ İLERLEME K
OPERATÖR K
1 2 3 4 5
tesl
im
süre
si
kalit
e
tem
izlik
amba
laj
üre.
mal
iyet
i
Müşteri Önceliği 9 8 5 4 7Süreç Adımı Süreç Girdisi Toplam
BOY KESME MALZEME 8 0 0 0 8 128
PARÇANIN BOYA GETİRİLMESİ BOY KESİLMİŞ 228 9 0 0 0 8 137
KESİCİ TAKIM 9 8 0 0 7 194
OPERATÖR 9 9 0 0 9 216
DELİK DELME/YÜZEY DÜZELTME KABA BOYUTLARA GETİRİLMİŞ 228 7 7 0 0 7 168
KESİCİ TAKIMLAR 7 8 0 0 8 183
KOMPARATÖR 0 7 0 0 0 56
KESME SIVISI 0 7 0 0 4 84
DEVİR/ İLERLEME 9 4 0 0 8 169
OPERATÖR 8 6 0 0 6 162İLK PARÇA ÖLÇÜMÜ MUAYENECİ 6 0 0 0 4 82
DELİK DELİNMİŞ PARÇA 0 7 0 0 3 77
DİŞ AÇMA ÖLÇÜLMÜŞ PARÇA 4 5 0 0 6 118
Proje tanımlama ve ölçme fazı araçlarının kullanımıyla olası
hata kaynaklarının tespiti
11,2530682-2320-33-1820-20
11,2530682-1320-33-1820-10
10,6140681-2320-33-1810-20
10,6140681-1320-33-1810-10
8,320680-5320-33-1800-50
7,830680-4320-33-1800-40
10,235680-3320-33-1800-30
yeni ortalama süre (dk)
eski ortalama süre (dk)
Parça adı
Parça KK kodu
37,7 37,8 37,9 38,0 38,1 38,2 38,3
LSL USL
Process Capability Analysis for 680-3eski du
USL
Target
LSL
Mean
Sample N
StDev (Within)
StDev (Overall)
Z.Bench
Z.USL
Z.LSL
Cpk
Cpm
Z.Bench
Z.USL
Z.LSL
Ppk
PPM < LSL
PPM > USL
PPM Total
PPM < LSL
PPM > USL
PPM Total
PPM < LSL
PPM > USL
PPM Total
38,2500
*
37,7500
38,0138
13
0,0760934
0,0862892
3,03
3,10
3,47
1,03
*
2,63
2,74
3,06
0,91
0,00
0,00
0,00
262,76
956,31
1219,07
1115,23
3102,28
4217,52
Process Data
Potential (Within) Capability
Overall Capability Observed Performance Exp. "Within" Performance Exp. "Overall" Performance
Within
Overall
37,75 37,85 37,95 38,05 38,15 38,25
LSL USL
Process Capability Analysis for 680-3yeni du
USL
Target
LSL
Mean
Sample N
StDev (Within)
StDev (Overall)
Z.Bench
Z.USL
Z.LSL
Cpk
Cpm
Z.Bench
Z.USL
Z.LSL
Ppk
PPM < LSL
PPM > USL
PPM Total
PPM < LSL
PPM > USL
PPM Total
PPM < LSL
PPM > USL
PPM Total
38,25
*
37,75
38,00
13
0,0236407
0,0228309
*
10,57
10,57
3,52
*
*
10,95
10,95
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Process Data
Potential (Within) Capability
Overall Capability Observed Performance Exp. "Within" Performance Exp. "Overall" Performance
Within
Overall
Analiz fazında kök nedenlerin belirlenmesinden sonra
standart proses süresindeki düşüşün yanında parça tolerans bantlarında da
daralma sağlandı
Ppk 0,91’den 1,71’e çıktı.
NewD
1,0000 Lo
HiCur
süre
Minimum
d = 1,0000
y = 97,6500
850,0
600,0
2,0
1,0
takýmilerleme
[850,0] [1,0]
113225
yeni ortalama süre (dk)
eski ortalama süre (dk)
RunOrder CenterPt Blocks ilerleme operatör takım süre1 1 1 600 cengiz 1 104,22 1 1 850 cengiz 1 98,33 1 1 600 mükremin 1 101,84 1 1 850 mükremin 1 975 1 1 600 cengiz 2 113,16 1 1 850 cengiz 2 987 1 1 600 mükremin 2 111,58 1 1 850 mükremin 2 100,9
İlerleme, operatör ve
takım faktörlerikullanılarak 2k faktöryel
deney tasarımıyapıldı ve
optimize edildi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B
ABC
BC
AB
AC
C
A
Pareto Chart of the Effects(response is süre, Alpha = ,10)
A: ilerlemeB: operatörC: takým
Design Of Experiment metodu ile
proses optimizasyonu sağlandı
Tarih: 06.09.2002 Revizyon: +
Ürün:
Süreç: Her bir ürünün kendine ait süreci
Süreç AdımıKontrol Edilen
değişken?Girdi veya
çıktı?Şartname Limitleri
Ölçme Metodu Kontrol Metodu Örnek Büyüklüğü
ilerleme girdi katalog değeri tezgah bilgi ekranı cnc program 100%
std.süre çıktı işlem süresi std.süre ölçme metodu proses müh.onayı 100%
takım girdi katalog değeri gözletezgah magazin
kontrolu100%
std.süre çıktı işlem süresi std.süre ölçme metodu proses müh.onayı 100%
operatör (tezgah) girdi endüstri standartı gözle planlama kontrolu lot başı
320-33-1920-30/60/70/80, 320-33-1800-30/40, 320-33-1810-10/20, 320-33-1820-10/20, 320-33-1080-20, 320-33-1850-10, 320-33-1940-10, 320-33-1280-10/20
GRUP5(492) 80 NOLU
OPERASYON
GRUP9(680) 30 NOLU
OPERASYON
Proje Devir Faaliyet PlanıProjenin Adı:Lockheed Martin projesi kapsamında bulunan talaşlı imalat
parçalarının işçilik sürelerinin azaltılması
Devralan Sorumlu:Halil MUMCU
Planlanan Tarih:2002-2003 yıllarındaki LM üretimi
Tamamlama için Gerekli FaaliyetlerFaaliyet
Sorumlusu ParafPlanlanan
Bitiş TarihiGerçekleşenBitiş Tarihi
1 Aylık üretim planının Endüstri Müh.'ne dağıtımı
Üretim Takip Sorumlusu
2
Grup9(680) 30 nolu operasyon süre ölçümü ve veri toplanması/sonuçların süreç sahibi'ne ve proses müh.'ne raporlanması
Endüstri Müh.Şefi
3
Grup5(492) 80 nolu operasyon süre ölçümü ve veri toplanması/sonuçların süreç sahibi'ne ve proses müh.'ne raporlanması
Endüstri Müh.Şefi
Toplam doğrudan kazanç
207,500$