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Aprovechamiento Energético del - Cenipalma hizo una caracterización del proceso de esterilización aforando los tiempos de desfogue de los 4 esterilizadores disponibles. Se efectuó

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Aprovechamiento Energético del Vapor Residual de la Esterilización

Juan Carlos Urueta, I.M. GRADESA S.A

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INTRODUCCIÓN

Históricamente, en el sector agroindustrial de la palma de aceite, el

vapor residual de la esterilización ha sido expulsado a la atmósfera,

desaprovechándose la energía contenida en él. Teniendo en cuenta la

necesidad de preservar el medio ambiente y de adoptar modelos de

mayor eficiencia, las estrategias de GRADESA se han orientado hacia

la utilización y el uso adecuado de los recursos disponibles, en aras de

optimizar la rentabilidad y de aumentar la competitividad en el

mercado. Por ello, desde hace más de cuatro (4) años se implementó

un sistema para recuperar la mayor parte de esa energía y emplearla

para favorecer las condiciones de operación de las calderas.

Los resultados obtenidos son: disminución en el consumo de

combustibles fósiles, ahorro de agua en el proceso de extracción

y mayor aprovechamiento de la capacidad instalada. Con base en esta

experiencia, se desarrolló un modelo de simulación que permite

evaluar el impacto positivo de la aplicación de esta tecnología en

empresas afines.

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El complejo industrial de Gradesa, conformado por 7

plantas, demanda aproximadamente 20.000 kg vapor/hr.

La extractora, trabaja en promedio 420 hr/mes a una

capacidad de 20 Ton/hr, mientras las 2 refinerías y

solventes, operan de forma continua. Lo cual obliga a

utilizar combustibles fósiles de manera parcial en el

tiempo fabril de la extractora y de forma total cuando ésta

se encuentra en fuera de servicio, incurriendo en altos

costos operacionales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Qué estrategia se puede

implementar para bajar estos

costos?

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Diseñar e implementar un sistema que permita aprovechar la energía térmica del vapor de desfogue de los esterilizadores, para calentar el agua de alimentación a Calderas.

Disminuir el consumo de combustibles fósiles (carbón, gas natural).

Racionalizar el consumo de agua (Decreto 3102 de 1997).

OBJETIVOS

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Se hizo una caracterización del proceso de esterilización aforando los tiempos de desfogue de los 4 esterilizadores disponibles.

Se efectuó un balance energético y se calculó la cantidad de calor a ceder al agua de calderas a través de un intercambiador de pasos múltiples que había disponible.

Se diseñó el sistema de bombeo para incrementar 35-40°C más en el agua de alimentación de calderas.

Se evaluó el resultado obtenido en 4 años: 1 sustituyendo Carbón y 3 sustituyendo Gas natural.

METODOLOGÍA

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El consumo de vapor en la esterilización es 280 Kg por cada tonelada de fruta procesada, 150 Kg se condensan y 130 Kg son expulsados a la atmósfera.

Las pérdidas de calor en tanques y líneas de conducción representan un 10% de la energía contenida en el vapor residual de la esterilización.

La calidad del vapor en el desfogue es del 80%.

El caudal de agua que pasa por el intercambiador de calor es constante.

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO

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Esterilización (Autoclaves)

Vapor

Intercambio de calor

Agua

Depósito de Agua

Bomba

Vapor

Vapor + Líquido

Agua

Separación primaria (ciclón

principal)

Condensado

Separación secundaria (ciclón

secundario)

Condensado

Vapor

Bomba

Florentinos

Atmósfera

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE VAPOR RESIDUAL DE LA ESTERILIZACIÓN

¿Cumple con la

dilución estándar?

Extracción

SI NO

Extracción Depósito de Agua

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SISTEMA DE

DESFOGUE DE VAPOR

SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN Y

RECEPCIÓN DE AGUA

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Del texto PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE

CALOR – DONALD Q. KERN (apéndice, tabla 7,

página 921) se obtiene:

Con una calidad del 80% la entalpía de la mezcla

es:

PRESIÓN hf Hfg hg

40 psi 131.14

Kcal/Kg

518,76

Kcal/Kg

649,89

Kcal/Kg

kg

KcalhXhh fgf 15,54676,5188,014,131

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El calor cedido por la corriente de vapor es:

El calor cedido a la corriente de agua es:

HrKcal Q

CCRFF Kg

Kcal 1

Hr

RFF kgTCpmQ

/000.930

311

000.30

Hr 026.079.1

vaporKg

Kcal14,13115,546

RFF ton 1

vaporKg 130

RFFton 20

KcalQ

HrHmQ

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Datos de referencia:

Se consideró prioritaria la sustitución de

combustible fósil, teniendo en cuenta los

beneficios económicos y ambientales.

Se calculó el ahorro por desplazamiento de la

biomasa, de manera referencial.

Poder Calorífico Valor Origen

Cascarilla de palma 3.800 Kcal/Kg Noel Wambeck

Carbón 6.000 Kcal/Kg

Análisis Fisicoquímicos

Gradesa

Gas 12.840 Kcal/kg Gases del Caribe

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Considerando los aforos realizados en el

agua que circula a través del

intercambiador, se puede lograr una

economía nominal de:

Hr

Kg72,42

Kcal/Kg 12.840

Kcal/Hr 930.000GasNatural

Hr

Kg244,7

Kcal/Kg 3.800

Kcal/Hr 930.000Cascarilla

Hr

Kg155

Kcal/Kg 6.000

Kcal/Kg 930.000Carbón

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RESULTADOS

El tiempo fabril promedio mes es:

CARBÓN:

mes

Hr7,416

año

RFFTon 20

meses 12

año 1

año

RFFTon 000.100

t

160.344.10$7,416155 carbón 1Kg

$160

mes

Hr

Hr

carbón KgCO

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%51,63

000.000.83$120.007.83$

TIR

MC

$6.917.260$3.426.9000$10.344.16MC

CP-CO MC

año

mes

mes

900.426.3$

000.55$2

000.400$250$7,41628

CP

Journalmes

Journal

meskwmes

Hr

Hr

kwCP

MOCIF CP

:COSTOS DE ANÁLISIS

RESULTADOS

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94,2% TIR

MC

$9.731.856$3.426.9006$13.158.75 MC

CP-CO MC

año

mes

mes

000.800.116$272.782.116$

756.158.13$C.O

GN m1

300$

mes

Hr7,416

Hr

GN m26,105C.O

3

3

GAS NATURAL:

900.426.3$

000.55$2

000.400$250$7,41628

CP

Journalmes

Journal

meskwmes

Hr

Hr

kwCP

MOCIF CP

:COSTOS DE ANÁLISIS

RESULTADOS

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DETALLE VALOR ($)

Reparación condensador 40.000.000

Estructuras y plataformas 15.000.000

Obras civiles 8.000.000

Tubería y accesorios 20.000.000

Bomba centrífuga 10.000.000

Chimenea auxiliar 12.000.000

Honorarios 8.000.000

Montaje 6.500.000

Total 119.500.000

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2011 2012 2013 2014

Ahorro por año $71.683.054, $131.961.967 $127.893.466 $105.325.482

$-

$20.000.000,00

$40.000.000,00

$60.000.000,00

$80.000.000,00

$100.000.000,00

$120.000.000,00

$140.000.000,00

RESULTADOS

El Ahorro total por sustitución de combustible desde Marzo de

2011 hasta Agosto de 2014 es de $436.864.000.

Referencialmente, si el combustible desplazado fuera la cascarilla

de palma, el ahorro total sería $96.145.000.

Ahorro de Combustible

Marzo del 2011-Agosto del 2014

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Aprovechamiento de subproductos de procesos industriales.

Ahorro de agua (12 lt/ton RFF,

$780.000/año).

Reducción de costos. Disminución del impacto ambiental.

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SIMULACIÓN Y MODELACIÓN DEL PROYECTO

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Histograma para Fruta procesada

4400 5400 6400 7400 8400 9400 10400

Fruta procesada

0

2

4

6

8

10

12

frecuencia

Distribución

Normal

Pruebas de Normalidad para Fruta procesada (Ton/mes)

Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas (Shapiro-

Wilk y Kolmogorov-Smirnov) es mayor ó igual a 0,05, no se puede rechazar

la idea de que Fruta procesada proviene de una distribución normal con

95% de confianza.

Media = 7114,71

Desviación estándar =

1263,17

Prueba Estadístico Valor-P

Estadístico W de Shapiro-

Wilk 0,960632 0,228046

Kolmogorov-

Smirnov Normal

DMAS 0,0680333

DMENOS 0,0562752

DN 0,0680333

Valor-P 0,990032

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

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Este modelo es aplicable en complejos

industriales o unidades de negocios cuya

demanda de vapor exceda la capacidad

propia de generación.

Este tipo de proyectos permite obtener

incentivos tributarios (devoluciones de IVA y

deducciones de renta líquida), por reducir el

consumo RNNR y mitigar la contaminación

ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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El alcance de este proyecto podría contemplar el uso inmediato del condensado de vapor como agua de dilución, generando menor consumo de agua y aprovechamiento de energía térmica. También podría tenerse en cuenta el incremento en la capacidad de generación, si se logra disminuir el vapor directo en los tanques de agua para prensado y clarificación.

La simulación de procesos es una herramienta ágil y confiable que permite predecir el beneficio a obtener en un proyecto que contiene gran cantidad de variables aleatorias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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En futuras aplicaciones, se recomienda

diseñar la chimenea de vapor primario con el

fin de separar la mayor cantidad posible de

gotas y evitar el arrastre de condensados en

el vapor que pasa a través del

intercambiador. Eso permitirá alargar la vida

útil del equipo, mayor transferencia de calor

y disminución del contenido de aceites y

grasas en la chimenea de vapor secundario

(3-4 gr de aceite por litro de efluente).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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¡GRACIAS!