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ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRACTICA EMPESARIAL BOGOTÁ D.C. 2020

CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

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Page 1: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES DE COLOMBIA

CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRACTICA EMPESARIAL

BOGOTÁ D.C. 2020

Page 2: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES DE COLOMBIA

CRISTIAN JAVIE AYALA SUAREZ 537793

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Industrial

Docente Mary Alejandra Mendoza Pérez

Ingeniero Industrial

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRACTICA EMPRESARIAL

BOGOTÁ D.C. 2020

Page 3: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793
Page 4: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

Nota de aceptación

_________________________ Presidente del

jurado

_________________________

Jurado

_________________________

Jurado

Page 5: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a mi familia, a mis padres quienes me han forjado como la persona que soy en la actualidad; en especial a mi hermana, quien siempre ha tenido fe en lo lejos que puedo llegar, ella es el espejo en el que quiero estar reflejado pues su temple y sus virtudes hacen que la admire cada día mas

Page 6: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

CONTENIDO

GLOSARIO ................................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4

1.GENERALIDADES .................................................................................... 7

1.1.ANTECEDENTES ................................................................................... 7

1.2.EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA ..................................... 11

1.2.1.MISIÓN. ........................................................................................... 11

1.2.2.VISIÓN. . ........................................................................................... 12

1.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................... 12

1.3.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. .................................................. 12

1.3.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................... 13

1.4.OBJETIVOS .......................................................................................... 13

1.4.1.OBJETIVO GENERAL. .................................................................... 13

1.4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................. 13

1.5.JUSTIFICACION ................................................................................... 14

1.6.DELIMITACION .................................................................................... 18

1.6.1.ESPACIO. ......................................................................................... 18

1.6.2.TIEMPO. .......................................................................................... 18

1.6.3.CONTENIDO. .................................................................................. 19

1.7.MARCO REFERENCIAL....................................................................... 19

1.7.1. MARCO TEÓRICO. .......................................................................... 19

Page 7: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

1.7.2.EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA.. ................................ 23

1.7.3.IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA. ....................................................... 24

1.7.4.TROQUELADO DE CARTON. . ........................................................ 25

1.7.5.TIPOS DE CARTÓN ONDULADO ..................................................... 26

1.8.MARCO CONCEPTUAL ....................................................................... 29

1.8.1.IMPRESORA KOPPERS ................................................................ 29

1.8.2.IMPRESORA WARD ......................................................................... 30

1.8.3. ESTUDIO DE MÉTODOS. .............................................................. 31

1.9.METODOLOGÍA ................................................................................... 32

1.9.1.TIPO DE ESTUDIO. ....................................................................... 32

2.ELABORACION DE ESTUDIO DE METODOS PARA EL PROCESO DE

IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA ................................................................... 33

2.1.ALISTAMIENTO IMPRESORAS FLEXOGRÁFICAS ............................ 33

2.1.1.IMPRESORA FLEXOGRÁFICA KOPPERS. .................................... 34

2.1.2.IMPRESORA FLEXOGRÁFICA WARD ............................................. 43

2.2.RECOLECCION DE DATOS ................................................................ 52

2.3.ANALISIS DE DATOS .......................................................................... 53

3.PROPUESTA DE MEJORA ..................................................................... 60

3.1.PROBLEMAS IDENTIDICADOS EN EL ESTUDIO DE METODOS ..... 60

3.2.SOLUCIONES PROPUESTAS ............................................................. 61

3.2.1.PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. ............................................ 61

3.2.2.LIMPIEZA CUERPOS IMPRESORES. . ............................................ 62

3.2.3.CAMBIO RÁPIDO DE TROQUEL. ................................................... 63

Page 8: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

3.2.4.ÁREA DE TRABAJO ........................................................................ 66

3.3.COMO IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES ........................................ 70

4.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................ 72

4.1 RESULTADOS DEL PROYECTO

4.2.ENTREGA DEL PROYECTO FINAL .................................................... 78

4.3.SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL. ......................................... 78

4.4.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EMPAQUES INDUSTRIALES

DE COLOMBIA ........................................................................................... 79

4.5.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LAS DIRECTIVAS DE

EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA ........................................... 79

5.CONCLUSIONES .................................................................................... 81

6.RECOMENDACIONES ............................................................................ 83

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 84

ANEXO A FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS………………………86

ANEXO B TIEMPOS TOMADOS PARA EL ESTUDIO ............................. 89

ANEXO C CATALOGO DE SOLVENTES LIMPIADORES ..................... 93

ANEXO D PROPUESTA PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO….91

Page 9: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

LISTA DE FIGURAS

PÁG.

FIGURA 1 UBICACIÓN EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA .....19

FIGURA 2 PROCESO DE FLEXOGRAFÍA……………………………………33

FIGURA 3 CAJAS DE CARTÓN TROQUELADAS ……….…………………34

FIGURA 4 IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA KOPPERS ….....……………..…37

FIGURA 5 IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA WARD…………..……………….38

FIGURA 6 METODOLOGÍA INVESTIGATIVA DE HERNÁNDEZ

SAMPIERI…………………………..…………………………………………….40

FIGURA 7 ESTRUCTURA TRIPULACIÓN IMPRESORA KOPPERS …….45

FIGURA 8 DIAGRAMA FUNCIONAMIENTO IMPRESORA KOPPERS…...47

FIGURA 9 ESTRUCTURA DE TRIPULACIÓN IMPRESORA WARD……...53

FIGURA 10 DIAGRAMA DE PROCESOS IMPRESORA WARD…………...56

FIGURA 11 DIAGRAMA ISHIKAWA DEMORAS DE ALISTAMIENTO…….62

FIGURA 12 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ANILOX Y CLISÉS……..69

FIGURA 13 SERRAPID………………………………………………………….72

FIGURA 14 PERCHEROS ACTUALES PARA CLISÉS……………………..73

FIGURA 15 PANELES PARA ALMACENAMIENTO DE CLISÉS …………74

FIGURA 16 ALMACENAMIENTO ACTUAL DE TROQUELES……………..75

FIGURA 17 PROPUESTA PERCHEROS VERTICALES PARA

TROQUELES……………………………………………………………………..75

Page 10: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

LISTA DE TABLAS

PÁG.

TABLA 1 REFERENTES A ESTUDIOS DE MÉTODOS Y TIEMPOS……..17

TABLA 2 CLASIFICACIÓN PORCENTAJES OEE…………………………...30

TABLA 3 CURSOGRAMA ACTIVIDADES IMPRESORA KOPPERS……...50

TABLA 4 CURSOGRAMA ACTIVIDADES IMPRESORA WARD…………..58

TABLA 5 TIEMPOS PROMEDIO DE ALISTAMIENTO………………….60

TABLA 6 ANÁLISIS 5 POR QUÉ……………………………………………….65

TABLA 7 TIEMPO REAL VERSUS TIEMPO ESTIMADO……………......…73

TABLA 8 TIEMPOS DE ALISTAMIENTO CON SERRAPID VERSUS

TIEMPOS DE ALISTAMIENTO CON LAS MEJORAS PLANTEADAS ……74

TABLA 9 TIEMPO REAL VERSUS TITIEMPO CON LAS MEJORAS……..75

TABLA 10 PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL

PROYECTO.……………………………………………………………………...77

TABLA 11 CRONOGRAMA ACTIVIDADES SOCIALIZACION PLAN…….80

Page 11: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

LISTA DE GRÁFICAS

PAG

GRAFICA 1 INDICADORES MENSUALES OEE, ÚLTIMOS 5 MESES…...23

GRAFICA 2 INDICADORES DIARIOS OEE DESDE DICIEMBRE

IMPRESORA WARD…………………………………………………24

GRAFICA 3 INDICADORES DIARIOS OEE DESDE DICIEMBRE

IMPRESORA KOPPERS…………………………………………….25

GRAFICA 4 DIAGRAMA DE PARETO……………………………………......63

Page 12: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

LISTA DE ANEXOS

PAG

ANEXO A FORMATO PARA LA TOMA DE TIEMPOS …………………….82

ANEXO B TIEMPOS TOMADOS PARA EL ESTUDIO ……………………..85

ANEXO C CATALOGO DE SOLVENTES LIMPIADORES………………….89

ANEXO D PROPUESTA PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO …………91

Page 13: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

GLOSARIO

CLISÉ: plancha que se utiliza en la impresión flexográfica

IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA: técnica de impresión de alta velocidad que

utiliza una placa flexible con relieve. Las zonas impresas de la forma están

realzadas respecto a las zonas no impresas.

TROQUEL: pieza metálica con filo cortante que se utiliza para hacer figuras

recortadas en las láminas de cartón.

ALISTAMIENTO: es el tiempo de montaje o cambio de pedido en las

imprentas

LAMINAS: es el producto terminado que sale del corrugador, será la materia

prima para las impresoras

Page 14: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PAA LAS IMPRESORAS FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES DE COLOMBIA Resumen El presente proyecto tuvo como objetivo la realización de la práctica

empresarial con el fin de elaborar el trabajo de grado para optar por el título

de ingeniero industrial, esto mediante la elaboración de un estudio de

métodos en el proceso de alistamiento de las impresoras flexográficas

koppers y ward de la empresa Empaques Industriales de Colombia.

En este proceso se encontraron diversos problemas entre estos, cuellos de

botella en sus procesos, esto se logra mediante la aplicación de estudio de

métodos y tiempos para hallar y focalizar el problema, además de esto, se

presenta una propuesta de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos,

finalmente, se plantea la manera de socializar el proyecto en distintos

escenarios.

Palabras claves: Impresoras, flexografía, troquelado,

This paper aims to carry out the business practice in order to prepare the

undergraduate work to opt for the title of industrial engineer, this by preparing

a study of methods in the enlistment process of koppers and ward flexographic

printers from Empaques Industriales de Colombia

In this process, various problems were found among these, bottlenecks in

their processes, this is achieved through the application of a study of methods

and times to find and focus the problem, in addition to this, an improvement

proposal is presented according to the results obtained, finally, the way to

Page 15: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

socialize the project in different scenarios is considered. In this process,

various problems were found among these, bottlenecks in their processes,

this is achieved through the application of a study of methods and times to

find and focus the problem, in addition to this, an improvement proposal is

presented according to the results obtained, finally, the way to socialize the

project in different scenarios is considered.

Keywords: Printers, flexography, die cutting

Page 16: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el proceso para elaborar un

estudio de métodos y tiempos en empaques industriales de Colombia

s.a.s, una empresa que cuenta con una trayectoria de más de 42 años

en la industria papelera

A pesar de que empaques industriales de Colombia, actualmente se

encuentra bien posicionada en el mercado, día a día se buscan

mejoras en múltiples aspectos como calidad, costos y tiempos de

producción para lo cual se pueden aplicar numerosas herramientas

como es el caso del estudio de métodos y tiempos.

Este estudio de métodos se realiza debido a que actualmente se

presentan deficiencias en el área de producción de manera más

específica en el proceso de alistamiento de las impresoras

flexográficas ya que no están trabajando de una manera adecuada,

desaprovechando la capacidad de producción, esto se puede

constatar con los indicadores de eficiencia global de los equipos, así

como en los resultados obtenidos en el análisis hecho en el estudio de

métodos

La realización de este proyecto se plantea en tres etapas, cada una de

estas etapas está compuesta por los objetivos específicos que fueron

planteados

En la primera etapa se encuentra el estudio de métodos, donde se

enfoca el trabajo del proyecto, en este caso al proceso de alistamiento

de la maquina en el cual intervienen todos los miembros de la

Page 17: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

tripulación de la impresora, además de esto, se establecen sus

funciones dentro proceso de impresión

La recolección de información se realizó mediante observación y toma

aleatoria de tiempos ayudados para este proceso con la elaboración

de un formato específico para cada una de las impresoras en donde

están establecidas las acciones necesarias para el proceso de

alistamiento de la impresora

Para el análisis los datos obtenidos fueron utilizadas herramientas

como el diagrama de Ishikawa, que fue útil para encontrar las causas

y efectos de la demora en el alistamiento, también el diagrama de

Pareto utilizado para determinar cuáles actividades dentro del

alistamiento son las que generan más demoras y de esta manera

determinar en donde se puede aplicar el proceso de mejora

La segunda etapa del proyecto se basa en la búsqueda de soluciones

para las actividades que presentan problema después de realizar el

análisis de la información donde se encontró la presencia de cuellos

de botella en el cambio de troqueles y en el lavado de cuerpos

impresores, teniendo esto en cuenta se procede a hace una

investigación de productos que puedan mejorar los tiempos de

alistamiento de las maquinas, como es el cambio de solventes para el

lavado de los cuerpos impresores y el método de cambio rápido de

troquel mediante el uso de equipos que permiten la actualización de la

impresora

En la tercera etapa del proyecto, se plantean formas de divulgación del

proyecto, donde algunas de estas son de manera virtual teniendo en

cuenta la situación actual que se vive a nivel mundial provocada por la

Page 18: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

aparición del nuevo coronavirus COVID-19, en donde las personas se

están viendo obligadas a permanecer en aislamiento y de esta manera

evitar la propagación, debido a esto las videoconferencias se están

volviendo cada vez más comunes y necesarias.

Otro de las formas planteadas para realizar la divulgación del proyecto

es una proyección tentativa teniendo en cuenta la manera en que va

evolucionando la curva de contagios de COVID-19 la cual va

disminuyendo, es por esto que se hace dicha proyección para realizar

la presentación del proyecto en la empresa.

Page 19: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

7

1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES

A lo largo del tiempo dentro de las organizaciones se han hecho cada vez utilizados

recursos para la mejora, esto mediante diversos estudios, entre estos se puede

plantear el estudio del trabajo definido según la OIT como: “El estudio del trabajo es

el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar

la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con

respecto a las actividades que se están realizando” 1

Gracias a este estudio se pueden analizar diversas actividades y con base en esto,

poder tomar medidas correctivas en los aspectos que se estén trabajando de forma

incorrecta, además de esto se pueden tomar decisiones para realizar mejoras. El

estudio del trabajo es necesario si se desean realizar modificaciones o simplificar

de alguna manera una actividad con el fin de eliminar trabajo innecesario o también

encontrar soluciones que hagan el trabajo más eficiente en cuanto a tiempo y

recursos

La OIT también brinda la herramienta del estudio de métodos que como nos dice su

definición “El estudio de métodos es

1 Kanawaty, George. Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 1996.17p.

Page 20: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

8

el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de realizar actividades, con

el fin de efectuar mejoras” 2

Debido a estas razones se podrían aplicar estos estudios a la empresa empaques

industriales de Colombia con el fin de poder analizar su método de trabajo y así

poder determinar si es posible realizar alguna mejora que beneficie a la empresa en

ámbitos económicos y productivos

También se puede tomar la definición ofrecida por Roberto García Criollo en su libro

“estudio del trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo” ya que en este

define el estudio de métodos de la siguiente manera: “En la actualidad, conjugar

adecuadamente los recursos económicos, materiales y humanos origina

incrementos de la productividad. Con base en la perimas de que en todo proceso

siempre se encuentran mejores posibilidades de solución, puede efectuarse un

análisis a fin de determinar en qué medida se ajusta cada alternativa a los criterios

elegidos y a la especificaciones originales, lo cual se logra a través de los

lineamientos del estudio de métodos”3

2 Kanawaty, George. Introducción al estudio del trabajo. Ginebra, 1996.16p. (Ingenio Empresa , 2019) 3 García Criollo, Roberto. Estudio del trabajo. Segunda edición. Mc Graw Hill. 33p

Page 21: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

9

Tabla 1: Estudios referentes a estudios de métodos y tiempos y optimización de

procesos

Autor Título de trabajo Beneficios

PAOLA ANDREA

PUENTES GIL,

JULIÁN

ALBERTO

CETINA

SANDOVAL

ESTUDIO DE METODOS Y

TIEMPOS PARA LA EMPRESA

PAPELES PRIMAVERA A LOS

PRODUCTOS DE PAPEL

REGALO Y CARTULINA PLANA4

Este documento sirve como una

guía en cuanto a los procesos de

recolección de datos y la manera

en que se puede dar a conocer la

información

JULIO CÉSAR

CHAMORRO

MICOLTA

NORMALIZACIÓN Y

ESTANDARIZACIÓN EN EL

PROCESO DE FABRICACIÓN

DEL PAPEL TISÚ, UTILIZANDO

LA TÉCNICA DEL ESTUDIO DEL

TRABAJO, EN LA EMPRESA

CARTONES Y PLÁSTICOS

LTDA.5

Dado a que este trabajo fue

realizado en una empresa que

fabrica cartón, sirve como un

comparativo en cuanto a los

procesos de fabricación, tiempos.

No solo esto, también nos ayuda a

comprenderla posición en que se

encuentra Empaques industriales

de Colombia en comparación otras

empresas

MAURICIO

FELIPE

TRUJILLO

MARIN

ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE

BOMBEO PARA LOS PROCESOS

DE PULPA Y AGUA DE LA

EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES COLOMBIANOS

S.A.S6

Este documento sirve para entender

mejor los procesos de

transformación que se llevan a cabo

en la empresa ya que acá nos habla

acerca de la producción de pulpa

para fabricar los rollos de papel que

posteriormente se convertirán en

cartón corrugado, además nos

habla de la propia empresa como tal

4 Puentes Gil, Paola; Cetina Sandoval, Julián. Estudio de métodos y tiempos para la empresa papeles primavera a los productos de papel regalo y cartulina plana. Bogotá. 2017. 52p. Universidad distrital Francisco José de Caldas, facultad tecnología, tecnología industrial 5 Chamorro Micolta, Julio Cesar. Normalización y estandarizaciones el proceso de fabricación de papel tisú, utilizando la técnica del estudio del trabajo, en la empresa cartones y plásticos Ltda. Santiago de Cali. 2014. 90p. Universidad autónoma de occidente, facultad de ingeniería, departamento de operaciones y sistemas 6 Trujillo Marín, Mauricio Felipe. Análisis de los sistemas de bombeo para los procesos de pulpa y agua de la empresa empaques industriales colombianos s.a.s. Santiago de Cali. 2009. 134p. universidad autónoma de occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de energética y mecánica

Page 22: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

10

KIMBERLY

ACOSTA

BURBANO

ESTANDARIZACION DE LAS

OPERACIONES DEL SISTEMA

DE FRACCIONAMIENTO Y

LIMPIEZA DE PASTA DE LA

EMPRESA EMPQUES

INDUTRIALES DE COLOMBIA

S.A.S7

Un estudio de métodos realizado en

la empresa empaques industriales

de Colombia s.a.s el cual sirve de

guía para llevar a cabo un estudio

de métodos y tiempos en la planta

corrugadora de Bogotá

Fuente: El autor

De la anterior tabla se consolidan algunos beneficios que pueden ser utilizados para

la realización del presente estudio debido a que son referentes y en algunos casos

son guías para la correcta realización del proyecto dado que han sido hechos en

empresas similares e incluso algunos, como “Estandarización de las operaciones

del sistema de fraccionamiento y limpieza de pasta de la empresa empaques

industriales de Colombia” que fue realizado en la misma.

No solo esto, también el trabajo “análisis de los sistemas de bombeo para procesos

de pulpa y agua de la empresa empaques industriales colombianos otorga un

conocimiento extra acerca de los procesos realizados dentro de la empresa tal como

es el proceso para la elaboración de la pulpa con la cual es fabricado el cartón en

la sucursal de Palmira para luego ser enviado a la sede corrugadora en Cali y en

Bogotá

7 Acosta Burbano, Kimberly. Estandarización de las operaciones del sistema de fraccionamiento y limpieza de pasta de la empresa empaques industriales de Colombia s.a.s. Santiago de Cali. 2017. 170p. universidad autónoma de occidente. Facultad de ingeniería, departamento de sistemas de producción

Page 23: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

11

1.2. EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA

Empaques Industriales de Colombia S.A.S. es una empresa dedicada

a la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado, con más de 42

años de trayectoria en la industria.

Contamos con 3 plantas productoras y comercializadoras de cartón corrugado y dos

molinos productores de papel que abastecen las plantas corrugadoras.

Nuestras plantas se encuentran ubicadas así: molinos y planta corrugadora en

Palmira, planta corrugadora en Bogotá.

Nuestra filosofía de cumplimiento en las entregas y calidad busca la satisfacción de

nuestros clientes y constituye la base fundamental de un trabajo conjunto de todos

los miembros de la empresa.

Los productos fabricados en las plantas corrugadoras son cajas de cartón corrugado

regulares y troqueladas, en papel blanco moteado o natural (kraft), impresas en

diferentes estilos en red sencilla o doble con o sin recubrimiento.

Al estar los productos dentro del grupo de los verdes, estos son 100% reciclables.

La materia prima se compone de reciclado importado y nacional, así como del

material reciclado de las corrugadoras 8

1.2.1. Misión. Ser la compañía fabricante de papel y soluciones de empaques más

eficiente, confiable y segura en el país y en cada mercado donde estemos

presentes, reconocida por su capacidad de crear valor en la cadena de

abastecimiento a través de creatividad, tecnología adecuada, excelencia

operativa; desarrollando soluciones y productos innovadores de calidad y

Page 24: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

12

servicio reconocidos por nuestros clientes, en un entorno de motivación

constante para nuestros empleados, gran respeto por el medio ambiente y la

comunidad, asegurando rentabilidad para nuestros accionistas. 9

1.2.2. Visión. Ser reconocido como la Organización líder en soluciones de

Empaques. 10

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. Descripción del problema. Empaques industriales de Colombia cuenta una

trayectoria de más de 42 años dentro de la industria papelera del país, siendo

su foco la elaboración de cartón corrugado. Dentro del desarrollo de sus

actividades no se evidencian fallas aparentes debido a que existe un alto

grado de confianza hacia sus operarios que no permite examinar los

procesos a fondo, no obstante nos encontramos con la seria falta de

eficiencia dentro de los procesos debido a que es algo que muestran los

indicadores de eficiencia global de la empresa, los cuales están bastante

bajos, para determinar esto se puede hacer uso de la relación que existe en

la tabla Nº2, la cual es una clasificación general de los porcentajes de OEE

donde se indica la situación de la producción de la empresa, de acuerdo con

esta tabla, la empresa se encuentra en la clasificación deficiente por lo que

se generan importantes pérdidas económicas además de una baja

competitividad en el mercado

9 Empaques industriales de Colombia. Nosotros. {27 de enero 2020}. Disponible en: 10 Empaques industriales de Colombia. Nosotros. {27 de enero 2020}. Disponible en: (www.empicolsa.com/nosotros/#)

Page 25: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

13

También se toma como premisa el concepto de Roberto García en su

definición de estudio del trabajo que dice “Tenemos la premisa de que en

todo proceso siempre se encuentran mejores posibilidades de solución”.

Debido a esto se crea la necesidad de examinar realmente la situación de la

empresa para saber qué es lo que está sucediendo con los indicadores de

efectividad, es por eso que al observar el comportamiento presentado en las

gráficas 2 y 3 que indican el nivel de efectividad que presentaron las

maquinas en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2019 y el

29 de febrero de 2020 se determina que es muy bajo ya que en general no

se supera la media del porcentaje, de esta manera la empresa no está

haciendo un uso eficiente de sus recursos

1.3.2. Formulación del problema. ¿Es necesario para la empresa empaques

industriales de Colombia Realizar un estudio de métodos y tiempos en las

impresoras de la empresa Empicolsa con el fin de realizar mejoras dentro del

proceso de impresión y troquelado?

1.4. OBJETIVOS 1.4.1. Objetivo general. Realizar un estudio de métodos y tiempos en las

impresoras de la empresa Empicolsa con el fin de realizar mejoras dentro del

proceso de impresión y troquelado

1.4.2. Objetivos específicos.

- Realizar un estudio de métodos y tiempos en la empresa Empicolsa

- Generar una propuesta de mejora teniendo en cuenta los resultados

Page 26: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

14

obtenidos mediante el estudio de métodos y tiempos en la empresa

Empicolsa

- Realizar una estrategia de socialización acerca de la propuesta realizada en

el estudio de métodos y tiempos

1.5. JUSTIFICACION

Este proyecto se ve fundamentado en la necesidad de incrementar los indicadores

OEE (Overall Equipment Effectiveness), debido a que este da a conocer el

porcentaje de aprovechamiento de los equipos industriales.

Actualmente la empresa cuenta con un software para tener el registro de estos datos

tal como se muestra en las siguientes graficas donde inicialmente se ve un registro

de los últimos meses en cuanto a la efectividad de los equipos que son

monitoreados, a partir de esta grafica se puede observar que las máquinas que

presentan unos bajos niveles de productividad son las impresoras flexográficas

KOPPERS y WARD

Luego de esto se observa un gráfico donde se muestra el indicador diario de

efectividad de los equipos, se infiere que hay falencias dentro del proceso debido a

los bajos porcentajes, en base a esto se crea la necesidad de aplicar un estudio de

métodos y tiempos dentro de las impresoras flexográficas mencionadas

anteriormente con el fin de optimizar su uso

Page 27: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

15

Grafica1 : Indicadores mensuales OEE, ultimos 5 meses 2019

Fuente: El autor

Grafica de registro de efectividad globlal de los equipos dentro de empaques industriales de colombia,

registrado en los ultimos 5 meses del año 2019, donde se puede evidenciar el bajo rendimiento de las

impresoras koppers y ward en comparacion con las demas maquinas que son monitoreadas mediante el

sofware que posee la empresa

Page 28: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

16

Grafica 2: Indicadores diarios OEE desde diciembre 17 2019 en la impresora ward.

Fuente: Registros OEE empaques industriales de colombia

Comportamiento del indicador OEE en la impresora ward, tomado en el intervalo Diciembre/17- Febrero/29

donde el limite observado es la media establecida por empaques industriales de colombia para determianr si

su produccion esta siendo alcanza

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

OEE IMPRESORA WARD

OEE DIARIO PARAMETRO EIC

Page 29: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

17

Grafica 3: Indicadores diarios OEE desde diciembre 17 2019 en la impresora koppers

Fuente: Registros OEE empaques industriales de colombia

Comportamiento del indicador OEE en la impresora koppers, tomado en el intervalo Diciembre/17- Febrero/29

donde el limite observado es la media establecida por empaques industriales de colombia para determianr si

su produccion esta siendo alcanzada

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

OEE IMPRESORA KOPPERS

OEE DIARIO PARAMETRO EIC

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18

1.6. DELIMITACION

1.6.1. Espacio. El proyecto tendrá lugar en Empaques industriales de Colombia,

empresa, empresa que se encuentra ubicada en la calle 22D #120-19, en el barrio

la aldea de la localidad de Fontibón haciendo uso de espacios como oficinas, la

planta de producción entre otros.

Figura 1 Ubicación de Empaques industriales de Colombia

Fuente: Google maps

1.6.2. Tiempo. Tendrá como duración el primer semestre del año 2020

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19

1.6.3. Contenido. El trabajo contiene algunas alternativas para la optimización

dentro de sus procesos de impresión flexográfica, con el fin de mejorar la

eficacia en cuanto al uso correcto de sus recursos

- Alcance. El presente estudio servirá para identificar problemas existentes

dentro de los procesos de impresión flexográfica en la empresa empaques

industriales de Colombia

- Esta investigación abarca principalmente dos de las cuatro impresoras

flexográficas que tiene la empresa las cuáles son: koppers y Ward

1.7. MARCO REFERENCIAL

1.7.1. Marco teórico.

1.7.1.1. Estudio de métodos. El Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos es

una de las más importantes técnicas del Estudio del Trabajo, que se

basa en el registro y examen crítico sistemático de la metodología

existente y proyectada utilizada para llevar a cabo un trabajo u

operación. El objetivo fundamental del Estudio de Métodos es el aplicar

métodos más sencillos y eficientes para de esta manera aumentar la

productividad de cualquier sistema productivo.11

1.7.1.2. Diagrama de Ishikawa. El Diagrama de Ishikawa, también conocido

como Diagrama de Espina de Pescado o Diagrama de Causa y Efecto,

es una herramienta de la calidad que ayuda a levantar las causas-raíces

de un problema, analizando todos los factores que involucran la

11 Salazar López, Bryan. Ingeniería de métodos. Junio 18, 2019 Disponible en (https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-de-metodos/que-es-la-ingenieria-de-metodos/)

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20

ejecución del proceso.

Creado en la década de 60, por Kaoru Ishikawa, el diagrama tiene en

cuenta todos los aspectos que pueden haber llevado a la ocurrencia del

problema, de esa forma, al utilizarlo, las posibilidades de que algún

detalle sea olvidado disminuyen considerablemente.

En la metodología, todo problema tiene causas específicas, y esas

causas deben ser analizadas y probadas, una a una, a fin de comprobar

cuál de ellas está realmente causando el efecto (problema) que se

quiere eliminar. Eliminado las causas, se elimina el problema.12

1.7.1.3. Diagrama de Pareto. Este diagrama, también es llamado curva

cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de

forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a

derecha y separados por barras.

Este diagrama:

- Permite asignar un orden de prioridades.

- Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales,

muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia

frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos

los «pocos que son vitales» a la izquierda y los «muchos triviales» a la

derecha.

- Facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas

comerciales, así como fenómenos sociales o naturales

psicosomáticos.13

1.7.1.4. OEE. El OEE es una de las técnicas más utilizadas dentro de los

procesos de producción de una empresa debido a que está muy

12 Jeison y Merie. Diagrama de Ishikawa. Blog de calidad. Junio 12/2018. Disponible en (https://blogdelacalidad.com/diagrama-de-ishikawa/) 13Gehisy. Diagrama de Pareto. Abril 11, 2017 Disponible en (https://aprendiendocalidadyadr.com/diagrama-de-pareto/)

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21

relacionada directamente con los costos de fabricación, además de esto

sirve bastante para informar acerca de pérdidas y cuellos de botella,

todo esto para que dentro de la empresa se puedan tomar decisiones

adecuadas y de manera oportuna.

No solo esto, la OEE sirve también para llevar control acerca de la

calidad y de esta manera poder cumplir los requerimientos establecidos

La Efectividad Global de Equipos conocida como OEE, por sus siglas en

inglés (Overall Equipment Effectiveness), es un indicador vital que

representa la capacidad real para producir sin defectos, el rendimiento

del proceso y la disponibilidad de los equipos. Es un indicador poderoso

que requiere de información diaria del proceso.

- El indicador OEE es una herramienta integral de evaluación

comparativa, esto quiere decir que puede ser utilizado para evaluar los

diferentes componentes del proceso de producción, por ejemplo:

disponibilidad, rendimiento y calidad.14Disponibilidad: Se refiere a la

disposición o facilidad de tener la materia prima para la transformación

en un producto

- Rendimiento: se dice de la cantidad de materia prima que se requiere

para la elaboración de una unidad de producto

- Calidad: Se dice de las óptimas condiciones con que viene la materia

prima, siendo sus especificaciones las necesarias en cuanto a

estándares para la transformación

(Ingenio Empresa, 2019)

14 Salazar López, Bryan; Eficiencia global de los equipos ; Noviembre 4, 2019; Consultado Marzo2, 2020; Disponible en (https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-mantenimiento/eficiencia-global-de-los-equipos-oee/)

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22

1.7.1.5. Calculo OEE El indicador OEE se obtiene luego de multiplicar tres

razones porcentuales que son: Disponibilidad, eficiencia y calidad

OEE= Disponibilidad * Rendimiento * Calidad

Tabla 2: Clasificación porcentajes OEE

OEE VALORACION DESCRIPCION

0%-64% Deficiente

(inaceptable)

Se producen importantes

pérdidas económicas. Existe

muy baja competitividad.

65% – 74% Regular. Es aceptable solo si se está en proceso de mejora. Se producen pérdidas económicas. Existe baja competitividad.

75% – 84% 84% Aceptable.

Debe continuar la mejora para alcanzar una buena valoración. Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente baja.

85% – 94% Buena.

Entra en valores de Clase Mundial. Buena competitividad.

95% – 10% Excelente. Valores de Clase Mundial. Alta competitividad.

Fuente: El autor

Page 35: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

23

En la anterior tabla se puede encontrar una clasificación establecida en

cuanto a los niveles de producción donde se puede ubicar una empresa

teniendo en cuenta sus indicadores OEE, donde el nivel más bajo

representa que en la empresa hay importantes pérdidas económicas y la

empresa no está en condiciones para competir en el mercado, lado opuesto

de esta clasificación es el nivel excelente, si la empresa se encuentra en

este nivel se puede decir que la empresa tiene una alta competitividad

1.7.1.6. Cursograma analítico. Es una representación gráfica, con la que

logramos de forma sistemática y secuencial, documentar las actividades

que realiza una o más personas al trabajar en manufactura o con

clientes.

Conocido también como gráfico de proceso, el Cursograma permite

analizar las labores para detectar errores o mejoras. Es una herramienta

vital del ingeniero industrial y comúnmente usada por analistas de

proceso, quienes, en conjunto con otras herramientas y trabajos como

estudios de tiempos, mejoran las labores administrativas, de servicio y

producción de las compañías. 15

1.7.2. Empaques industriales de Colombia. Empaques Industriales de Colombia

S.A.S. es una empresa dedicada a

la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado, con más

de 42 años de trayectoria en la industria.

Contamos con 3 plantas productoras y comercializadoras de cartón

corrugado y dos molinos productores de papel que abastecen las plantas

15 Ingenio empresa El Cursograma: Herramienta del ingeniero industrial { Octubre 20, 2019} Disponible en: (https://ingenioempresa.com/cursograma/)

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24

corrugadoras.

Nuestras plantas se encuentran ubicadas así: molinos y planta corrugadora

en Palmira, planta corrugadora en Bogotá.

Nuestra filosofía de cumplimiento en las entregas y calidad busca la

satisfacción de nuestros clientes y constituye la base fundamental de un

trabajo conjunto de todos los miembros de la empresa.

Los productos fabricados en las plantas corrugadoras son cajas de cartón

corrugado regulares y troqueladas, en papel blanco moteado o natural (kraft),

impresas en diferentes estilos en red sencilla o doble con o sin recubrimiento.

Al estar los productos dentro del grupo de los verdes, estos son 100%

reciclables. La materia prima se compone de reciclado importado y nacional,

así como del material reciclado de las corrugadoras 16

1.7.3. Impresión flexográfica. La impresión flexográfica es un método que utiliza

una plancha en relieve flexible para imprimir sobre el sustrato, el cual puede

ser de un material de pasta de madera, sintético o laminado. Estos sustratos

pueden ser:

- Películas plásticas de poliéster, OPP, nailon, metalizados, PE, PP entre

otras muchas ...

- Papeles

- Cartón

- Textiles no tejidos

- Cartón para cajas estucado o no estucado

Page 37: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

25

Las máquinas de flexografía actuales utilizan planchas de impresión de

fotopolímero que contienen una imagen en relieve de la impresión requerida.

Se aplica tinta a las áreas elevadas de la plancha mediante un rodillo de

anilox y a continuación se transfiere al sustrato. 17

Figura 2: Proceso de flexografía

Fuente: https://www.gallus-group.com/archiv/es/desktopdefault_aspx/tabid-366/547_read-1417.html

1.7.4. troquelado de carton. El troquel es un instrumento o máquina de bordes

cortantes para recortar o estampar, por presión, planchas, cartones, cueros,

etc. El troquelado es, por ejemplo, una de las principales operaciones en el

proceso de fabricación de embalajes de cartón.

El troquel consiste en:

- Una base de una matriz con mayor resistencia o dureza que las cuchillas

o estampa de elaboración de la pieza.

- Otra base opuesta denominada macho, con la misma forma que la matriz

y que estampa contra ella, corta o perfora.

17 Flexografia.com. ¿Qué es la flexografía? {Enero 27 2020} Disponible en: (flexografia.com/queeslaflexografia)

Page 38: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

26

- Las regletas cortadoras o hendedoras. Sus funciones son las siguientes:

cortar, bien para perfilar la silueta exterior, bien para fabricar ventanas

u orificios interiores

hender, para fabricar pliegues

perforar, con el fin de crear un precortado que permita un fácil rasgado

semicortar, es decir, realizar un corte parcial que no llegue a traspasar

la plancha

- Gomas. Gruesos bloques de goma que se colocan junto a las cuchillas y cuya

función es la de separar por presión el recorte sobrante.18

Figura 3: Cajas de cartón troqueladas

Fuente: Empaques industriales de Colombia

1.7.5. Tipos de cartón ondulado

18 Enciclopedia libre. Troquel (Cortante). {27 de enero 2020} disponible en: (es.wikipedia.org/wiki/Troquel_(cortante) (acccsa, s.f.))

Page 39: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

27

1.7.5.1. Por el grosor. El grosor del cartón ondulado se define por la

combinación de dos parámetros:

- Combinación entre caras lisas y onduladas

- Altura de la onda o canal de las hojas onduladas

En cuanto al primer parámetro, seguro que te has fijado en que las cajas de

cartón ondulado se componen de una o varias capas de papel liso y hojas

onduladas superpuestas y unidas entre sí con adhesivo. Las distintas

combinaciones entre papeles lisos y ondulados dan lugar a una primera caja

de cartón ondulado

1.7.5.2. clasificación de tipos de cartón:

- Cartón de simple cara: formado por una cara lisa y una hoja ondulada. Es un

cartón ligero ideal como cartón de amortiguación, protección o refuerzo.

- Cartón de una onda o cartón de doble cara: formado por dos caras lisas y una

hoja ondulada. Es la combinación de cartón ondulado más utilizada.

- Cartón de dos ondas o cartón doble: formado por 3 caras lisas y 2 onduladas.

Su nivel de resistencia es bastante alto, y se utiliza en el embalaje de

productos frágiles o pesados.

- Cartón triple: formado por 4 caras lisas y 3 caras onduladas. Es el cartón que

ofrece mayor resistencia, es casi tan resistente como la madera.

Page 40: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

28

Además de las combinaciones entre cara lisa y ondulada, el grosor del cartón

también viene dado por la altura de la onda o canal de la hoja ondulada. Éste

es un factor que, junto con la calidad del papel de las hojas lisas –que

veremos a continuación –, influye mucho en la resistencia y capacidad de

amortiguación del cartón: a mayor altura de onda, mejor amortiguación.

Según este criterio tenemos una segunda clasificación, en la que destacan

estos modelos:

- Canal E (microcanal): onda con una altura aproximada de 1,5mm.

- Canal B (onda pequeña): onda con una altura aproximada de 3mm.

- Canal C (onda mediana): onda con una altura aproximada de 4mm.

- Canal A (onda grande): onda con una altura aproximada de 5mm.

Page 41: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

29

1.8. MARCO CONCEPTUAL

1.8.1. Impresora KOPPERS Esta es una impresora flexográfica, imprime a

una cabida, es decir, con una lámina sale una caja, tiene la posibilidad de imprimir

en dos colores, la caja sale pegada y principalmente se sacan cajas regulares o

con ranuras adicionales y el hand hole

La máquina cuenta con:

- Un cuerpo alimentador

- Dos cuerpos impresores

- Un cuerpo ranurador (contiene 8 cuchillas)

- Un gomero

- Una sección folder

- Una apiladora

- Una banda transportadora

- Rodillos transportadores

- Una amarradora

Figura 4: Impresora flexográfica koppers

Fuente: El autor

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30

1.8.2. Impresora WARD La impresora Ward es una impresora flexográfica, imprime

hasta una cabida, es decir, de una lámina sale una caja, puede imprimir en

tres colores diferentes y salen cajas regulares y troqueladas.

La impresora cuenta con:

- Un cuerpo alimentador

- Tres cuerpos impresores

- Un cuerpo troquelador

- Un stacker

- Un apilador

- Mesas recolectoras

- Una banda transportadora de desperdicio

Figura 5: Impresora flexográfica ward

Fuente: El autor

Page 43: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

31

1.8.3. . Estudio de métodos. Para realizar un estudio de métodos lo podemos dividir

en 8 etapas de las cuales hablaremos a continuación 19

1.8.3.1. Seleccionar el trabajo para ser estudiado. Cualquier proceso o

actividad de un trabajo puede ser objeto de estudio a ser mejorado

1.8.3.2. registrar por observación directa. En esta etapa debemos registrar

todos los hechos del método, nos valemos de curso gramas, diagrama

de hilos, gráficos de trayectoria, diagrama de actividades múltiples o

diagrama bimanual para registrar todo lo relativo al trabajo.

1.8.3.3. Examinar lo registrado. En forma crítica, el modo en que se realiza el

trabajo, el propósito, el lugar, la secuencia en que se lleva a cabo y los

métodos a utilizar

1.8.3.4. Establecer. Buscar el método más práctico, eficaz y económico

métodos mediante las personas concernidas.

1.8.3.5. Evaluar. Diferentes opciones para realizar un nuevo método

comparando la relación costo-eficacia entre el nuevo método actual.

1.8.3.6. Definir. El método nuevo en forma clara a personas que puedan

concernir

1.8.3.7. Implantar. El nuevo método con una práctica normal formando todas

las personas que han de utilizarlo.

19

Page 44: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

32

1.8.3.8. Controlar. La aplicación del método nuevo para evitar el uso del método

anterior

1.9. METODOLOGÍA

1.9.1. Tipo de Estudio. El presente estudio será desarrollado teniendo en cuenta

la investigación descriptiva presentada por Hernández Sampieri y la cual es

descrita en el siguiente cuadro:

Figura 6: Metodología investigativa de Hernández Sampieri

Fuente: El autor En la figura anterior se puede encontrar la información de la metodología

investigativa según el modelo de Hernández Sampieri, es un paso a paso de cómo

se debe realizar un proceso de investigación.

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33

2. ELABORACION DE ESTUDIO DE METODOS PARA EL PROCESO DE IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA

El estudio de métodos de este proyecto se determina en tres partes, las cuales son

selección del trabajo que será estudiado, un registro por observación directa y un

examen de los datos registrados.

El estudio está focalizado en el alistamiento de las impresoras flexográficas koppers

y ward, debido a que en los indicadores mensuales de efectividad (grafica 1) son

las impresoras que muestran los índices más bajos.

El alistamiento de las impresoras es parte fundamental del proceso debido a que si

este se realiza de una manera más eficiente los índices OEE aumentan ya que el

menor el tiempo que la maquina está detenida, esto facilita que las metas de

producción puedan ser cumplidas y la empresa sea competitiva en el mercado, es

por este motivo que el estudio de métodos se realiza a este proceso

2.1. ALISTAMIENTO IMPRESORAS FLEXOGRÁFICAS

Dentro de la parte productiva de la empresa un paso fundamental para la realización

de las actividades radica en el correcto alistamiento de las máquinas, esto, con el

fin de que el producto solicitado cumpla con los estándares de calidad establecidos

por la norma ISO 9001:2015 así como los que solicitan los clientes.

Dicho de otra forma, es en este aspecto donde se realiza el estudio de métodos y

tiempos para que de esta manera sea posible determinar en qué aspectos se puede

mejorar, de esta manera se realizó un muestreo de varios pedidos en las impresoras

Page 46: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

34

flexográficas koppers y ward en donde se hizo una toma de tiempos y movimientos

realizados por la tripulación en cada una de estas, además de definir las funciones

de cada integrante de la tripulación

2.1.1. Impresora flexográfica koppers. Es importante saber cuáles son los

componentes de cada impresora, como lo son sus integrantes o tripulación y

determinar sus funciones dentro del proceso productivo, así como dentro del

alistamiento, como también lo es el proceso de impresión y troquelado de la

impresora.

Es necesario conocer además el proceso de alistamiento de la impresora

pues es en este dónde se enfoca el estudio de métodos

2.1.1.1. Descripción de la tripulación y funciones de la impresora flexográfica

koppers La tripulación de la impresora koppers cuenta con 5 personas:

1 maquinista, 1 abastecedor y 3 apiladores

Maquinista

- Es el principal encargado de la máquina, la calidad de los productos, orden

en el área de trabajo.

- Durante el funcionamiento debe revisar continua y aleatoriamente las cajas

para verificar la calidad de las mismas.

- En caso de encontrar errores de calidad debe realizar los ajustes necesarios

para garantizar la calidad.

- Durante el alistamiento de la máquina es el encargado de abrir y cerrar los

cuerpos para el montaje de los clisés

- Debe ajustar los rodillos guías, ajustar emparejador y apilador, las medidas

del gomero

Page 47: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

35

- Ingresar los datos de pedidos procesados, tiempos perdidos y observaciones

necesarias

Abastecedor

- Es el segundo encargado de la máquina. Apoya al maquinista.

- Durante el funcionamiento es el encargado de alimentar o abastecer las

láminas de cartón.

- Durante el alistamiento es el encargado del cuerpo ranurador: ajuste de

cuchillas, de ser necesario cambio de cuchillas. Ajustar los pares de cepillos

que retiran las, ajuste de transportadores.

- Debe ajustar los topes del cuerpo alimentador de acuerdo a las medidas de

las láminas establecidas en la tarjeta FTP.

- Al salir la primera caja debe verificar el calibre de la lámina y la caja, así mismo

la impresión y medidas de la ranura si coincide con lo establecido en la tarjeta

FTP

- En caso de encontrar algún error debe avisar al maquinista para tomar en

equipo una decisión.

Apiladores

Hay 3 apiladores los cuales se deben repartir las siguientes funciones:

- Durante el funcionamiento están encargados de alimentar o abastecer las

láminas junto con el abastecedor.

- Durante el funcionamiento están encargados de estibar el producto terminado

- Durante el funcionamiento están encargados de verificar la cantidad de los

arrumes de caja y desplazarlos hacia la amarradora.

- Durante el alistamiento están encargado de finalizar el pedido con las cajas

de recuperación

- Durante el alistamiento deben colaborar con el aseo del área de trabajo

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36

- Durante el alistamiento están encargados de lavar los cuerpos impresores,

lavar los clisés, llevar el consumo de tintas durante el turno, poner las tintas

establecidas en la tarjeta FTP.

- Deben ayudar al maquinista a verificar el estado de la viscosidad de las tintas

durante el funcionamiento para la calidad de la impresión

- Deben tener estibas listas para empezar a apilar los arrumes de cajas.

- Deben diligenciar el volante de material conforme por cada estiba el cual debe

llevar la cantidad de cajas, la fecha, el nombre del encargado.

- Al finalizar el pedido deben liquidar en la hoja ruta el total de cajas entregadas

a despachos y la zona en donde se ubicó las estibas.

- Deben seleccionar las cajas que sirven para recuperación y las no conformes

- Deben pesar la estiba en donde pondrá las cajas no conformes

- Las cajas no conformes deben ser apartardas en estibas

- Al final del pedido deben pesar la estiba con las cajas no conformes.

- Deben diligenciar el formato de desperdicio al finalizar el pedido.

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37

Figura 7 Jerarquía de integrantes en impresora flexográfica koppers

Fuente: El autor.

2.1.1.2. Proceso de impresión y troquelado en impresora flexográfica koppers.

1. La lámina ingresa mediante un sistema de succión el cual permite que la lámina

se adhiera a las ruedas que suben para desplazar la lámina al rodillo alimentador.

2. La lamina se desplaza a través de la máquina por medio de transportadores que

guían y sujetan la lámina, ayudando así mismo mantener la cara 4 y la aleta plana.

3. La lámina llega a los cuerpos impresores, con el rodillo porta clisé siempre en

movimiento, por la presión entre el clisé previamente untado de tinta y la lámina

queda lista con la impresión definida en la tarjeta FTP.

4. La lámina llega al cuerpo ranurador y por el movimiento del rodillo o masa realiza

las ranuras definidas en la tarjeta FTP en la caja, los cortes se realizan mediante el

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38

contacto de las cuchillas y el cover generando así las colillas de las ranuras de la

caja.

5. La caja sale del cuerpo ranurador y por medio de un gomero es aplicada la goma

en la cara 4 o en aleta de la caja según la tarjeta FTP.

6. Cuando la caja entra al componente llamado “la folder”, por medio de dos pares

cepillos retira las colillas que quedan adheridas a la caja.

7. Mediante la folder la caja se dobla por los scores por medio de rodillos y dos

bandas inclinadas generando el cierre de la caja.

8. Al final de la folder la caja pasa por dos rodillos que aseguran que la caja esté

cerrada y ayudan a sellar la goma

9. Entra a la apiladora y después de contar la cantidad establecida de cajas en la

tarjeta FTP, expulsa el arrume de cajas desplazándolas hacia la banda

transportadora que dirige el arrume de cajas hasta el operario.

10. El arrume de cajas es inspeccionado por el Operario o por el Marcador y se

seleccionan las cajas no conformes separándolas del proceso y apilándolas sobre

estiba.

11. El Apilador manualmente ubica el arrume de cajas en la amarradora para sujetar

el arrume mediante zunchos en los extremos.

12. El Apilador manualmente toma el arrume de cajas amarrado y los ubica sobre

estiba según

13. El Apilador a través de ayuda mecánica transporta la estiba de producto

terminando hasta la zona correspondiente

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39

Figura 8 Diagrama de alistamiento y producción impresora koppers

Fuente: El autor

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40

En el anterior diagrama se ve reflejado el proceso que se cumple dentro del

alistamiento y producción en las impresoras flexográficas, donde se pasa de un

alistamiento hasta un control de calidad para asegurar que las cajas salgan con las

especificaciones requeridas por los clientes

2.1.1.3. Funciones en el proceso de alistamiento impresora flexográfica koppers

Maquinista

1. Revisar en el sistema las especificaciones del nuevo pedido tales como: número

de pedido, número de clisé, tintas, medidas de ranuras.

2. Ingresar los datos del pedido anterior tales como: desperdicio, tiempo de corrida,

paradas no programadas, cantidad de cajas realizadas.

3 Se debe retirar el clisé usado, quitándole las cintas adhesivas que lo sujetan y

retirándolo del rodillo porta clisé.

4. El clisé usado se coloca al lado de la máquina mientras se monta el nuevo clisé,

este se ubica de acuerdo a las medidas de la tarjeta FTP por medio de cinta

adhesiva.

5. Se deben ajustar las medidas de las ranuras, haciendo ajuste a las cuchillas,

ranuradoras, escoreadoras, raspadores, trasportadores. De acuerdo a lo

establecido en la tarjeta FTP. Si el pedido requiere de troquel montarlo junto con la

porta cover y el cover.

6. En caso de cambiar la aplicación de la goma (si es pegue por fuera o por dentro)

se debe ajustar el gomero.

7. Se deben ajustar los rodillos guías ubicados en los brazos de la folder de acuerdo

a las especificaciones de la tarjeta FTP, si es pegue por fuera o por dentro

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41

8. Se deben ajustar los pares de cepillos que retiran las colillas de acuerdo a lo

establecido en la tarjeta FTP.

Se deben ajustar las medidas del apilador, de acuerdo a lo establecido en la tarjeta

FTP, la cantidad de cajas que armaran el arrume.

ABASTECEDOR

Ajusta los topes (verticales y horizontales) y los transportadores de acuerdo a las

láminas que se van a procesar con las medidas establecidas en la tarjeta FTP

APILADOR

1. Se debe poner a lavar el cuerpo impresor retornando la tinta sobrante que quedo

en la rasqueta y rodillo.

2. Después de retornada la tinta se debe iniciar el lavado automático de la máquina

para limpiar mediante agua la rasqueta y el rodillo.

3. Al terminar de lavarse los cuerpos se deben acomodar las nuevas tintas de

acuerdo a lo establecido en la tarjeta FTP

4. Se debe poner a retornar la nueva tinta para que el anilox y la rasqueta queden

listas

5. Luego de que el maquinista retire el clisé debe lavarlo y ubicarlo en el área de

clisés.

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42

Tabla 3 Cursograma actividades impresora koppers

DESCRIPCION

ACTIVIDAD

Verificación en el sistema NUEVO pedido

*

Ingresar datos pedido ANTERIOR *

Apertura de cuerpos *

Ajuste de Cuchillas *

Retiro de clisé *

Desplazamiento al área de clisé *

Tomar nuevo Clisé *

Desplazamiento a cuerpos impresores

*

Realizar MONTAJE DE clisé *

Ajuste a transportadores *

Ajuste a zona de abastecimiento *

Retorno de tinta a la caneca *

Retirar tintas *

Desplazamiento a la báscula *

Pesar tinta *

Desplazamiento al área de tintas *

Desplazamiento a cuerpos impresores

*

Lavado de clisé *

Desplazamiento al área de clisé *

ubicar clisé en el lugar correspondiente

*

formato de tintas *

Montaje de tintas *

Terminación del pedido *

Recolección y conteo de caja no conformes

*

Desplazamiento a la báscula *

Pesaje de material no conforme *

Liquidar cantidad en hoja ruta *

Aseo *

Cierre de cuerpos *

Ajustes del pedido *

Verificación de medidas e impresión

*

Verificación de calibre *

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43

Fuente: El autor

La tabla que se presenta es un cursograma de actividades donde se encuentran

especificados los movimientos y acciones que se deben llevar a cabo en el proceso

de alistamiento de una impresora flexográfica, en este caso la impresora flexográfica

koppers

2.1.2. Impresora flexográfica Ward

2.1.2.1. Descripción de integrantes y funciones en impresora flexográfica ward

En la impresora flexográfica ward la tripulación cuenta con 5

integrantes: 1 maquinista, 1 abastecedor y 3 apiladores.

Maquinista

- Es el principal encargado de la máquina, la calidad de los productos, orden

en el área de trabajo.

- Durante el funcionamiento debe revisar continua y aleatoriamente las cajas

para verificar la calidad de las mismas.

- En caso de encontrar errores de calidad debe realizar los ajustes necesarios

para garantizar la calidad.

- Durante el alistamiento de la máquina es el encargado de abrir y cerrar los

cuerpos, del montaje de los clisés

Verificación de goma *

Ajuste a datos de la goma *

Ajuste a apiladora y amarradora *

Ajuste a cepillos *

Lavado de cuerpos impresores *

Ajuste a estibas *

Page 56: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

44

- Debe ajustar la máquina en el alistamiento para producir cajas conformes.

Ajustes como presión, tonalidad, registros de colores.

- Ingresar los datos de pedidos procesados, tiempos perdidos y observaciones

necesarias

Abastecedor

- Es el segundo encargado de la máquina. Apoya al maquinista.

- Durante el funcionamiento es el encargado de alimentar o abastecer las -

láminas de cartón.

- Durante el alistamiento es el encargado del cuerpo troquelador: montaje,

orden de troqueles, ajuste de transportadores.

- Debe ajustar los topes del cuerpo alimentador de acuerdo a las medidas de

las láminas establecidas en la tarjeta FTP.

- Al salir la primera caja debe verificar el calibre de la lámina y la caja, así mismo

la impresión y medidas de las ranuras y troqueles si coincide con lo

establecido en la tarjeta FTP

- En caso de encontrar algún error debe avisar al maquinista para tomar en

equipo una decisión.

Apiladores

Hay 3 apiladores los cuales se deben repartir las siguientes funciones:

- Durante el funcionamiento deben encargase de alimentar o abastecer las

láminas junto con el abastecedor.

- Durante el funcionamiento deben encargarse de estibar el producto terminado

- Durante el alistamiento deben encargarse de finalizar el pedido con las cajas

de recuperación, ajustar el contador y organizar las mesas recolectoras.

- Durante el alistamiento deben colaborar con el aseo del área de trabajo

Page 57: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

45

- Durante el alistamiento deben encargarse de lavar los cuerpos impresores,

lavar los clisés, llevar el consumo de tintas durante el turno, poner las tintas

establecidas en la tarjeta FTP.

- Deben ayudar al maquinista a estar pendiente de las viscosidades de las

tintas durante el funcionamiento para la calidad de la impresión

- Deben tener estibas listas para empezar a apilar los arrumes de cajas.

- Deben diligenciar el volante de material conforme por cada estiba. El cual

debe llevar la cantidad de cajas, la fecha, el nombre del encargado.

- Al finalizar el pedido deben liquidar en la hoja ruta el total de cajas entregadas

a despachos y la zona en donde se ubicó las estibas.

- Deben seleccionar las cajas que sirven para recuperación y las que salen no

conformes.

- Deben pesar la estiba en donde pondrá las cajas no conformes

- Las cajas no conformes deben ser apartadas en estibas

- Al final del pedido deben pesar la estiba con las cajas no conformes.

- Deben diligenciar el formato de desperdicio al finalizar el pedido.

Figura 9 Jerarquía integrantes impresora flexográfica ward

Fuente: El autor.

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46

2.1.2.2. Proceso de impresión y troquelado impresora flexográfica ward

1. La lámina ingresa mediante un sistema de succión el cual permite que la

lámina se adhiera a las bandas que suben para desplazar la lámina al rodillo

alimentador.

2. La lamina se desplaza a través de la máquina por medio de transportadores

que guían y sujetan la lámina, ayudando así mismo mantener la cara 4 y la

aleta plana.

3. La lámina llega a los cuerpos impresores, con el rodillo porta clisé siempre

en movimiento, por la presión entre el clisé previamente untado de tinta y la

lámina queda lista con la impresión definida en la tarjeta FTP.

4. La lámina llega al cuerpo troquelador y por el movimiento de la masa realiza

las ranuras, troqueles definidos en la tarjeta FTP en la caja, los cortes se

realizan mediante el contacto de las cuchillas del troquel y el cover generando

así las colillas que son desplazadas mediante la banda transportadora de

desperdicio.

5. De llevar scores al final del cuerpo troquelador realiza los scores

dependiendo de lo especificado en la tarjeta FTP.

6. Se desplaza a través del stacker a una velocidad (esta la pone el maquinista

dependiendo de la caja que este sacando) por medio del movimiento de las

bandas del stacker. Pasan por debajo de un sensor visual el cual es el

encargado de enviar la señal al contador en el apilador.

7. En el apilador luego de contar la cantidad establecida de acuerdo a la tarjeta

FTP, baja la guía que sostiene las cajas soltando así el arrume de cajas

8. El arrume de cajas cae a las mesas recolectoras y mediante la mesa

recolectora por medio de rodillos transportadores se desplazan.

9.El Apilador manualmente toma el arrume y lo estiba de ser necesario se

amarra con polipropileno o con strech según establecido en tarjeta FTP.

Page 59: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

47

10. Después de completar la estiba, el apilador con ayuda mecánica

transporta la estiba hacia la pegadora o hacia la zona disponible en

despachos según lo establecido en la tarjeta FTP (Si la caja debe ir pegada o

no)

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48

Figura 10 Diagrama de alistamiento y producción en impresora ward

Fuente: El autor

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49

En el anterior diagrama se ve reflejado el proceso que se cumple dentro del

alistamiento y producción en las impresoras flexográficas, donde se pasa de un

alistamiento hasta un control de calidad para asegurar que las cajas salgan con las

especificaciones requeridas por los clientes

2.1.2.3. Alistamiento impresora flexográfica Ward

MAQUINISTA

1. Revisar en el sistema las especificaciones del nuevo pedido tales como: número

de pedido, número de clisé, tintas, medidas de ranuras.

2. Ingresar los datos del pedido anterior tales como: desperdicio, tiempo de corrida,

paradas no programadas, cantidad de cajas realizadas.

3. Se debe retirar el clisé usado, quitándole las cintas adhesivas que lo sujetan y

retirándolo del rodillo porta clisé

4. El clisé usado se coloca en el lavadero y se procede a montar el nuevo clisé,

este se ubica de acuerdo al centro del rodillo porta clisé y el centro del clisé por

medio de cinta adhesiva.

ABASTECEDOR

1. El abastecedor debe desmontar el troquel del pedido anterior mediante una

pistola neumática, ubicar el troquel en el área correspondiente, tomar el nuevo

troquel y montarlo nuevamente con la pistola neumática teniendo en cuenta las

medidas establecidas en la tarjeta FTP.

2. En caso de que sea necesario marcar otro eje escoreador, se deben ajustar

manualmente los scores mediante una llave Bristol

Se debe ajustar el stacker dependiendo de la caja que se va a procesar.

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50

APILADOR

1. Se debe poner a lavar el cuerpo impresor retornando la tinta sobrante que quedo

en la rasqueta y rodillo.

2. Después de retornada la tinta se debe iniciar el lavado automático de la máquina

para limpiar mediante agua la rasqueta y el rodillo.

3. Al terminar de lavarse los cuerpos se deben acomodar las nuevas tintas de

acuerdo a lo establecido en la tarjeta FTP

4. Se debe poner a retornar la nueva tinta para observar que no salga contaminada.

5. Luego de que el maquinista retire el clisé debe lavarlo y ubicarlo en el área de

clisés.

Tabla 4 Cursograma de actividades impresora Ward

DESCRIPCION ACTIVIDAD

Verificación en el sistema NUEVO pedido *

Ingresar datos pedido ANTERIOR * Apertura de cuerpos * Retiro de troqueles * Desplazamiento al área de troqueles * Ubicar troquel anterior * Toma nuevo troquel * Desplazamiento a cuerpo troquelador * Realiza MONTAJE DE TROQUEL * Retiro de clisé * Desplazamiento al área de clisé * Tomar nuevo Clisé * Desplazamiento a cuerpos impresores * Realizar MONTAJE DE clisé * Ajuste a transportadores * Ajuste a zona de abastecimiento * Ajuste a stacker * Retorno de tinta a la caneca *

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51

Retirar tintas * Desplazamiento a la báscula * Pesar tinta * Desplazamiento al área de tintas * Desplazamiento a cuerpos impresores * Lavado de clisé * Desplazamiento al área de clisé * ubicar clisé en el lugar correspondiente * formato de tintas * Montaje de tintas * Terminación del pedido * Recolección y conteo de caja no conformes * Desplazamiento a la báscula * Pesaje de material no conforme * Liquidar cantidad en hoja ruta * Adecuación de estibas y mesas * Aseo * Cierre de cuerpos * Ajustes del pedido * Verificación de medidas e impresión * Verificación de calibre * Lavado de cuerpos impresores *

Fuente: El autor

La tabla que se presenta es un cursograma de actividades donde se encuentran

especificados los movimientos y acciones que se deben llevar a cabo en el proceso

de alistamiento de una impresora flexográfica, en este caso la impresora flexográfica

koppers

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52

2.2. RECOLECCION DE DATOS

La recolección de datos hecha en este estudio se hizo de manera aleatoria,

mediante la toma de tiempos en la planta de producción.

Para esto se realizó un formato (Anexo A) donde estaban listadas las actividades y

mediante el uso de un cronometro se registraron los tiempos que tomaba cada

operación, de esta manera se obtuvo un registro el cual puede ser observado en el

Anexo B, de esta operación se observan los siguientes tiempos

Tabla 5 Tiempos promedio en alistamiento

MAQUINA/TIEMPO KOPPERS WARD

T1 0:25:10 0:32:00

TIE

MN

PO

DE

ALIS

TA

MIE

NT

O

T2 0:25:35 0:21:32

T3 0:27:14 0:17:02

T4 0:26:17 0:20:24

T5 0:25:25 0:26:00

T6 0:26:06 0:23:55

T7 0:26:31 0:38:54

T8 0:25:20 0:15:09

T9 0:26:43 0:20:21

T10 0:25:55 0:15:05

PROMEDIO 0:26:02 0:23:02

Fuente: El autor

En la tabla de tiempos promedio en alistamiento (véase tabla 5) están especificados

los tiempos promedios en cuanto al tiempo de alistamiento de las impresoras, estos

tiempos se basan en la toma de datos que se realizó en el estudio de métodos

dichos datos pueden ser evidenciados (véase ANEXO B Y ANEXO C)

Page 65: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

53

2.3. ANALISIS DE DATOS

Con base en la información de las gráficas 2 y 3 donde es posible observar el

comportamiento del indicador OEE en el transcurso del tiempo, donde se observa

que se presentan niveles por debajo de la media, no solo esto, el tiempo promedio

en el alistamiento de cada una de las impresoras es superior a 20 minutos, por este

motivo se determina que una de las causas de estos bajos niveles se debe a estos

altos tiempos, gracias a que dentro de la empresa se cuenta con un software el cual

calcula de forma automática este indicador, el excesivo tiempo en los alistamientos

se ve reflejado en los bajos índices ya que la impresora permanece gran parte del

tiempo detenida en este proceso lo que no permite que la impresora trabaje a su

máxima capacidad

Otro factor que se suma a estos bajos niveles de eficiencia es el hecho de que

muchas veces a las impresoras koppers y ward se les asignan pedidos pequeños y

medianos

Lote pequeño: menos de 500 unidades

Lote medio: de 501 a 5000 unidades

Lote grande: mayor a 5000 unidades

Donde su tiempo de corrida en promedio es de 8 minutos para un lote pequeño, lo

que para la empresa significa que para este tipo de pedidos el alistamiento

representa un 70% del tiempo total en cada corrida.

Page 66: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

54

Para un lote mediano, donde el tiempo promedio de corrida es de 25 minutos y el

tiempo de alistamiento es de 20, representa que el 40% del tiempo de corrida fue

empleado en alistamiento,

Estas cifras son bastante ya que el alistamiento de una maquina no debería ser tan

extenso

Figura 11 Diagrama ishikawa demoras en alistamiento

Fuente: El autor

El diagrama de Ishikawa en este caso fue usado con el fin de determinar que causas

y efectos generaban demoras en el proceso de alistamiento, por ejemplo, una causa

de demora en el alistamiento tiene que ver con los cuerpos impresores, donde la

demora puede ser efecto del lavado de cuerpos, lavado de clise y demás.

Page 67: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

55

Una vez identificadas las causas y efectos obtenidos en el diagrama de Ishikawa,

se procede a la elaboración de un diagrama de Pareto, esto con el fin de determinar

cuáles de las causas son las que más repercuten de manera negativa en el proceso

de alistamiento y así aislar las principales demoras

Grafica 4 Diagrama de Pareto

DIAGRAMA DE PARETO ACTIVIDADES ALISTAMIENTO

Page 68: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

56

Fuente: El autor

Se hace un análisis de datos con los resultados obtenidos en los tiempos detallados,

de cuáles son las actividades que en promedio más tiempo se demoran en

efectuarse, se puede observar que las principales causas de la demora son:

- Lavado de cuerpos impresores

- Ajustes de pedido

- Terminar pedido anterior

- Montaje de troquel

- Montaje de clisé

Se tienen principalmente dos cuellos botellas que son el lavado de cuerpos

impresores; este presenta mayor dificultad cuando se trabajan colores oscuros en

especial el color negro, puede durar hasta 28 minutos en lavarse. Y el montaje de

troquel, en especial cuando hacen cajas ranuradas por que deben montar un

multitroquel.

Page 69: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

57

Tabla 6 Análisis 5 por qué

|

ANÁLISIS DE 5 POR QUÉ

NOMBRE DEL EQUIPO

Impresora WARD LUGAR DEL PROBLEMA

Cuerpos impresores EFECTO Demora en alistamiento

1º ¿POR QUÉ?

2º¿POR QUÉ? 3º¿POR QUÉ? 4º¿POR QUÉ? 5º¿POR QUÉ?

ACCIÓN DE MEJORA

A

Pérdida de tiempo en cuerpos impresores

Demora en lavado de cuerpos impresores

Las tintas se demora en retornar , se demora el lavado en rodillo anilox

No debe quedar residuos de tinta anterior para evitar material no conforme, sistema de lavado antiguo

Ofrecer calidad y exactitud al cliente en los tonos requeridos

Como acción inmediata se debe tener en cuenta los colores al momento de la planeación en el día. Y se debe considerar la opción de un solvente que agilice el lavado

B

Pérdida de tiempo en cuerpos impresores

Demora en montaje de clisé

No encuentran nuevo clisé en el área correspondiente

No hay control ni revisión de que los clisé del día se encuentren en el área, la planeación cambia constantemente

No hay orden en los clisé ni buena comunicación entre planeador y pre-alistadores

Hablar con el departamento de pre alistamiento para hacer diariamente su planeación y revisión en cada turno. Informar cuando se planee un pedido urgente

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58

Fuente: El autor

De acuerdo a la información obtenida en el análisis de los 5 por qué, el cual fue derivado del diagrama de Pareto en

el que se pudo observar cuales eran las actividades críticas y cuellos de botella, se procede a encontrar una solución

A

Pérdida de tiempo en cuerpo troquelador

Demora en montaje de troquel

No encuentran nuevo troquel en el área correspondiente, montaje complicado

En algunos turnos no existe control en el punto de troqueles verificando los mismos, el montaje del troquel no cumple con montajes de un solo toque

No hay orden en los troqueles

Hablar con el departamento de pre alistamiento para hacer diariamente su planeación y revisión en cada turno, mirar ideas para mejorar el montaje del troquel

Page 71: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

59

Luego de realizar los pasos respectivos en el estudio de métodos propuesto

para el desarrollo del objetivo, pasando por tres etapas propuestas para su

elaboración y haciendo uso de técnicas de análisis como el diagrama de

Ishikawa donde se determinó que el principal problema en el proceso de

alistamiento es la demora que este presenta, luego con ayuda del diagrama de

Pareto se pudo encontrar la frecuencia con que dichos problemas se presentan

generando así cuellos de botella y en los cuales se debe trabajar planteando

una solución para eliminarlos o para ayudar a que estas demoras disminuyan.

Los principales cuellos de botella y demoras que se encontraron y en los cuales

se plantean propuestas para la mejora son:

- Lavado de cuerpos impresores

- Ajustes del pedido

- Terminar el pedido anterior

- Montaje de troquel.

Page 72: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

60

3. PROPUESTA DE MEJORA

Luego de realizar el respectivo análisis de la información obtenida por el estudio de

métodos se encontraron varios problemas los cuales deben ser mejorados de

manera que sean beneficiosos para la empresa, este procedimiento se efectúa en

tres etapas, donde en primer lugar se tiene la identificación de los problemas que

serán tratados, posteriormente se procede a investigar los aspectos en los cuales

se podrán aplicar cambios, estos son de tipo organizacional para el caso del

planeamiento de la producción y el mantenimiento organizado del área de trabajo,

actualización de maquinaria y equipos para tratar el cambio de troqueles y lavado

rápido de cuerpos impresores.

Por último, se busca la forma de cómo implementar estas soluciones dentro de la

empresa, teniendo en cuenta que sea de manera clara para que de esta manera se

tome en consideración para ser estudiada y posteriormente puesta en marcha.

3.1. PROBLEMAS IDENTIDICADOS EN EL ESTUDIO DE METODOS

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la recolección y análisis de datos

mediante el uso de herramientas como diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto

y el análisis de los 5 por qué se obtuvo como resultado que los principales problemas

dentro del alistamiento de las impresoras flexográficas koppers y ward, son demoras

y cuellos de botella generados por los siguientes aspectos:

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61

- Lavado de cuerpos impresores

- Ajustes de pedido

- Terminar pedido anterior

- Montaje de troquel

3.2. SOLUCIONES PROPUESTAS

Las soluciones planteadas a continuación se hacen teniendo en cuenta los

resultados obtenidos en el análisis de la información recopilada en el estudio

de métodos y teniendo en cuenta las principales causas de demora en el

proceso de alistamiento, lo cual requiere medidas desde la parte de

capacitación de los trabajadores en orden y limpieza del área de trabajo, así

como en la inversión y actualización de la maquinaria para realizar un

alistamiento más eficiente

3.2.1. Planeación de la producción. Debido a que en las impresoras el tiempo de

alistamiento es bastante amplio se recomienda hacer un mejor estudio de

planeación, esto para que en las maquinas sean programados pedidos en

los que el cambio de color no sea tan drástico y así evitar prolongar los

tiempos de lavado de clisés, debido a que los cuellos de botella se presentan

generalmente cuando se tienen que cambiar los colores como el negro.

De acuerdo con esto lo más aconsejable en la planeación diaria es tener una

lista de pedidos que requieren tinta de color negro para que sean trabajados

durante el turno y que al finalizar este, en el tiempo que se utiliza para hacer

limpieza de la zona de trabajo sea de la misma manera lavado,

Page 74: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

62

3.2.2. Limpieza cuerpos impresores. El modelo actual de limpieza de clisés y

cuerpos se basa en detergentes fuertes y cepillos de ropa, es por esto que el

lavado es tan difícil y tedioso, para esto se propone realizar la

implementación de solventes químicos los cuales deben agilizar el proceso

de lavado.

Actualmente la empresa Ibeslab cuenta con una amplia gama de productos

los cuales pueden ser utilizados con el fin de reemplazar las técnicas de

lavado actuales

En el Anexo C podemos encontrar el catálogo de los solventes limpiadores

para la flexografía

Además, teniendo en cuenta todos los productos presentados por la empresa

Ibeslab, se puede hacer un reemplazo de los anilox. “El anilox es el alma del

grupo impresor flexo. Es el responsable directo del volumen de tinta que

vamos a transferir al substrato. La intensidad del color, la opacidad, el brillo

o el consumo son elementos que dependen de él. Por otro lado el anilox

influye en la definición, la ganancia de punto o la aparición de salpicaduras

“20

En estos productos, como se muestran en el sitio web de Ibeslab se

encuentran productos de limpieza como cepillos hechos con cerdas de acero

inoxidable los cuales son apropiados para la limpieza de los rodillos anilox

por la profundidad a la que llegan

20 Ibeslab. {19 de septiembre 2019}. Disponible en: (https://www.ibeslab.com/productos/anilox/)

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63

Figura 12 productos de limpieza para anilox y clisés

Fuente: Ibeslab21

3.2.3. Cambio rápido de troquel. Después de evaluar distintas opciones para

realizar un cambio de troquel más rápido y así evitar cuellos de botella, se

llegó plantea el cambio del método usado con tornillos y una pistola

neumática, este puede ser remplazado por el sistema de troquel SERRAPID

“SERRAPID Es un cilindro para realizar un cambio rápido del troquel, el cual

está diseñado para adaptarse a cualquier tipo de maquina troqueladora e

impresora flexográfica rotativa. Mediante su uso permite a la empresa que

acelere su ritmo de producción, además de aumentar la seguridad y calidad

al momento de realizar su respectiva actividad

21 Ibeslab {19 de septiembre 2019} Disponible en: (https://www.ibeslab.com/productos/productos-limpieza-anilox/

Page 76: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

64

3.2.3.1. ¿Qué es SERRAPID? SERRAPID. Es un cilindro que permite realizar

el cambio rápido de un troquel rotativo. Aumenta drásticamente la

producción de las máquinas troqueladoras por medio de la facilidad para

su cambio, así como la calidad que brinda en la realización de los cortes

3.2.3.2. ¿Cómo funciona? SERRAPID expande sus clavijas de sujeción por los

agujeros de la cerradura en el troquel. Luego, el troquel se desliza, el

aire es expulsado para un ajuste seguro, y la presión de los muelles

duraderos de SERRAPID mantienen el troquel en su lugar con una

fuerza uniforme de 1000 N (220 lbs). El exclusivo sistema de sujeción

de SERRAPID crea una presión uniforme en todas las partes del troquel

y forma una superficie exterior lisa que evita el desgaste de otras piezas

de la máquina.

Fuerza ejercida por cada seta: 1000 N

Velocidad máxima: sin límites

Desarrollos posibles: 27”- 87”

Anchuras posibles: 1000 mm – 5500 mm

Retorno de inversión: 6-12 meses

Instalación: 2 días

3.2.3.3. Soluciones adicionales de flujo de trabajo.

El adaptador SERRAJIG le permite integrar rápidamente sus troqueles existentes

con el cilindro SERRAPID. Elimina todos los errores del proceso de conversión y

funciona con todas las marcas de máquinas.

SERRARM es un sistema de manejo de troqueles que hace que la manipulación y

el cambio de troqueles sean seguros, fáciles y sin esfuerzo. Los botones operativos

de SERRAPID se pueden instalar directamente en los controles SERRARM.

Page 77: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

65

SERRANVIL es un cilindro contra-troquel que extiende la vida útil de sus troqueles.

Se instala en la troqueladora rotativa para crear una superficie lisa, por lo que no

hay un desgaste desigual en los aros de poliuretano, y no es necesario un rectificado

repetido para suavizar la superficie.

3.2.3.4. Información adicional.

Aumentar la productividad: SERRAPID reduce el tiempo de cambio de

troquel en un total de 15 a 5 minutos y aumenta drásticamente los niveles de

producción.

Reducir costos: SERRAPID aligera su carga de trabajo y reduce las

necesidades laborales. El coste de los troqueles es el mismo que los

tradicionales, extiende la vida útil de los troqueles y las piezas de la máquina.

Requiere muy poco mantenimiento.

Proteja sus inversiones existentes: SERRAPID se puede instalar en todas las

troqueladoras rotativas en el mercado, e incluso puede hacer que los

troqueles sean intercambiables entre de diferentes marcas de troqueladoras

rotativas.

Mejorar calidad: Debido a que está diseñado para acoplar el troquel

perfectamente, SERRAPID elimina las inconsistencias en la calidad de las

entregas.

Formación rápida de equipos: La seguridad y la capacitación del producto en

el momento de la instalación preparan a su equipo para trabajar con

SERRAPID de manera eficiente desde el primer día.

Aumente la seguridad: El diseño ergonómico de dos asas y las chapas de

seguridad permiten un funcionamiento seguro a dos manos.”22}

22 BLOG SERRA Disponible en: (https://www.serra.com.es/producto/serrapid/)

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66

Figura 13 Serrapid

Fuente: Blog Serrapid23

3.2.4. Área de trabajo Un factor clave para que el tiempo de alistamiento se

reduzca, consiste en despejar el área de trabajo, tener un buen orden, para

lograr este cambio en empaques industriales de Colombia, deben paneles

para almacenamiento de clisés para así poder ubicar de forma correcta los

clisés que se van a usar o los que ya fueron usados y de esta manera

dirigirlos a la zona de almacenamiento, los percheros con que actualmente

cuenta la empresa se encuentran deteriorados y no es posible acomodar los

clises , los que en ocasiones quedan en el suelo o en el área de trabajo y no

solo esto, los percheros que actualmente se tienen no son del tamaño

adecuado por lo que los clisés algunas veces quedan tocando el suelo

generando un prematuro desgaste

23 BLOG SERRA Disponible en: (https://www.serra.com.es/producto/serrapid/)

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67

Figura 14 percheros actuales para clisés

Fuente: El autor

Page 80: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

68

Figura 15 paneles para almacenamiento de clisés

Fuente: Irubox24

Realizar un trabajo conjunto con las áreas de pre alistamiento y troquelería,

para que el orden sea adecuado y que los clisés y troqueles estén

disponibles. Los troqueles que son usados deberán ser retirados para evitar

desorden en la zona de trabajo. Para su organización se puede hacer

adquisición de percheros verticales, ya que el modelo actual es un conjunto

de estantes, en los cuales los troqueles son ubicados uno sobre otro y esto

a su vez dificulta la búsqueda y organización de los troqueles que están

programados para ser usados y los que ya fueron usados.

24 Catalogo irubox, cling up. Disponible en {http://www.irubox.com/PDF/paneles_porta_cliches[1].pdf}

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69

Figura 16 Almacenamiento actual de troqueles

Fuente: El autor

Figura 17 Propuesta percheros verticales para troqueles

Fuente: ACCCSA25

25 Revista oficial de la asociación de corrugadores del caribe, centro y Suramérica, Edición 30, Almacene sus troqueles. Disponible en (https://www.corrugando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=242:almacene-sus-troqueles&catid=24:edicion-30&Itemid=18)

Page 82: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

70

3.3. Como implementar las soluciones

Para realizar la implementación de las soluciones planteadas, se debe realizar un

plan de implementación en el cual sea organizado acorde a las necesidades de la

empresa, junto con sus beneficios.

Este plan de implementación se puede conforme la empresa lo necesite, iniciando

desde los aspectos que requieren menos costos como la capacitación de los

trabajadores para que mantengan su área de trabajo organizada, pasando por un

cambio en la programación de la producción para que sea tenido en cuenta la

dificultad que representa el continuo cambio de color en los cuerpos impresores y

por último la actualización de los equipos haciendo uso de las técnicas mencionadas

como SERRAPID que según especificaciones garantiza la disminución de 15 a 5

minutos en el cambio de troquel

De acuerdo a la necesidad de mejorar constantemente los problemas que se

presentan dentro de la empresa ya sea por mala planeación, porque los equipos

con que se cuenta tienen tecnología un poco antigua o simplemente por la falta de

cuidado del área de trabajo se pudo obtener lo siguiente en cuanto a soluciones:

Para el problema de cambio de tinta entre pedidos, se encontró que la solución es

realizar un cambio en la planeación, donde se tenga en cuenta el proceso de

alistamiento y lo que implica realizar drásticos en cuanto al color de tinta, es por esto

que la mejor forma es organizar los pedidos de manera que sea más eficiente el

lavado de cuerpos impresores

Para el lavado de cuerpos impresores se definió que la mejor forma para hacerlo es

cambiar el modelo actual que se venía manejando el cual implicaba realizar el

Page 83: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

71

lavado de clisés y cuerpos impresores por medio de detergentes fuertes y cepillos

de ropa, es por esta razón que se decidió incluir en la propuesta de mejoras el

cambio por el que ofrece la empresa Ibeslab el cual cuenta con un sistema

especializado para realizar esta operación que tiene solventes de tinta y cepillos

especializados para el lavado de clisés y cuerpos impresores

También se realizó la propuesta de implementación de un sistema que permita

realizar el cambio de troquel de una manera más eficiente, siendo esta, la

incorporación de SERRAPID en las impresoras flexográficas, dicho sistema

presenta grandes beneficios como aumentar la productividad debido a que

garantiza la disminución en el tiempo de cambio de troquel pasado así de 15 a 5

minutos, este sistema es compatible con todo tipo de impresoras que manejan

troquelado ademase contempla una mejora en la calidad ya que está diseñado para

acoplar el troquel perfectamente

Finalizando, el área de trabajo es una parte fundamental en el proceso productivo,

es por esto que se debe mantener siempre de una forma organizada, no solo para

que todo esté despejado sino también para evitar accidentes y mejorar la

producción, como es el caso de las impresoras flexográficas, ya que actualmente

no se tiene mucho en cuenta por lo tanto esto repercute en el alistamiento, esto se

debe a que muchas veces los troqueles o clisés que se van a utilizar no están

organizados de una manera adecuada y se pierde tiempo en la búsqueda de los

mismos

Page 84: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

72

4. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la actual situación por la que está pasando el mundo con la

aparición del nuevo coronavirus COVID-19, se han tenido que cambiar muchas

cosas, desde la manera de trabajar, como es la implementación del teletrabajo,

otro de los aspectos que cambio rotundamente fueron las clases en las

instituciones educativas ya que dentro de lo posible se debe hacer uso de

plataformas para el tratamiento de clases, así como también cambio la manera de

realizar las sustentaciones en trabajos de grado como es el caso de este, el cual

por razones de fuerza mayor debe hacerse de manera virtual.

Debido a esto se plantean algunas formas en las cuales este proyecto se dé a

conocer, mediante la entrega de un documento final en el que esta consignada la

realización y pasos que se llevaron a cabo, así como las soluciones encontradas a

los problemas que se presentaban en la empresa Empaques industriales de

Colombia, junto con esto, también se evidencian los resultados obtenidos

Además, se plantea la socialización del proyecto en la respectiva sustentación que

se realizará, siendo este el primer paso de las estrategias planteadas

Al final, realizando una estimación respecto a la actualidad, se proponen unas

fechas tentativas para la socialización y comunicación del proyecto, sus ideas y

mejoras dentro de la empresa, presentando el proyecto en primer lugar al jede de

planta, para que sea el quien avale la idea y si está es pertinente, seguido a esto

la idea será propuesta ante las directivas de la empresa para que en este punto se

decida si vale la pena poner el proyecto en marcha

Page 85: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

73

4.1. Resultados del proyecto

Después de obtener el análisis de datos donde se determinó cuáles eran los

problemas más recurrentes dentro del área productiva de la empresa, siendo más

específicos en el proceso de alistamiento de las impresoras.

Donde se encontró que unos de los mayores problemas que representan un cuello

de botella, generando de esta manera demoras en la producción y generando así,

una disminución en los indicadores OEE.

Una vez se tienen claros cuales son los aspectos más frecuentes y que repercuten

de mayor forma se femenina las mejoras, entre estas se destaca la implementación

de un sistema para el cambio rápido de troquel, el cual debe ser instalado en las

impresoras flexográficas, este producto fue elegido debido a que en sus

especificaciones técnicas garantiza una disminución de tiempo, pasando de 15

minutos, que es el tiempo promedio que en general tarda el cambio del troquel a 5

minutos, consiguiendo de esta manera los siguientes tiempos estimados:

TABLA 7 Tiempo real versus tiempo estimado

MAQUINA/TIEMPO KOPPERS WARD TIEMPO ESTIMADO KOPPERS WARD

T1 0:25:10 0:32:00

TIE

MN

PO

DE

ALIS

TA

MIE

NT

O

T1 0:20:10 0:27:00

T2 0:25:35 0:21:32 T2 0:20:35 0:15:35

T3 0:27:14 0:17:02 T3 0:22:14 0:17:02

T4 0:26:17 0:20:24 T4 0:21:17 0:15:24

T5 0:25:25 0:26:00 T5 0:20:25 0:21:00

T6 0:26:06 0:23:55 T6 0:21:06 0:18:55

T7 0:26:31 0:38:54 T7 0:21:31 0:33:54

T8 0:25:20 0:15:09 T8 0:20:20 0:10:09

T9 0:26:43 0:20:21 T9 0:21:43 0:15:21

T10 0:25:55 0:15:05 T10 0:20:55 0:10:05

PROMEDIO 0:26:02 0:23:02 PROMEDIO 0:21:02 0:18:02

FUENTE: EL AUTOR

Page 86: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

74

La anterior tabla contiene un tiempo estimado de disminución de tiempo aplicando el

cambio a los rodillos de cambio rápido de Serrapid, cuyo beneficio principal es el

tiempo, ya que ofrece una amplia disminución de tiempo en el cambio de troqueles

es debido a esto los resultados inician a ser notables

Este producto aparte de ahorrar tiempo, garantiza el retorno de la inversión en un

lapso de 10 meses, esta información es obtenida de acuerdo a la página oficial de

SERRA, en donde se puede encontrar esta información

En cuanto a las demás mejoras, como el caso de la implementación de los solventes

químicos para tinta, los cepillos y toda la línea de productos ofreciera por la empresa

IBESLAB aportan al menos 1 minuto en cuanto a reducción de tiempo, agregando

esto a lo que es disminuido por el cambio rápido de rodillo

En el ámbito de organizar los clisés y troqueles en estantería adecuada, combinado

con las capacitaciones acerca de cómo mantener el área de trabajo libre brinda la

posibilidad de por lo menos 30 segundos

Esto quiere decir que las mejoras propuestas en el ámbito personal, implementos de

limpieza e implementos para organizar brindan la posibilidad de reducir el tiempo de

alistamiento en aproximadamente 0:01:30 minutos. Quedando un tiempo estimativo

de la siguiente manera

Tabla 8 Tiempos de alistamiento con Serrapid versus tiempos de alistamiento con las

mejoras planteadas

MAQUINA/TIEMPO KOPPERS WARD TIEMPO ESTIMADO KOPPERS WARD

T1 0:20:10 0:27:00

TIE

MN

PO

D

E

ALIS

TA

MIE

NT

O T1 0:18:40 0:25:30

T2 0:20:35 0:15:35 T2 0:19:05 0:14:05

T3 0:22:14 0:17:02 T3 0:20:46 0:15:32

T4 0:21:17 0:15:24 T4 0:19:47 0:13:54

T5 0:20:25 0:21:00 T5 0:18:55 0:19:30

Page 87: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

75

T6 0:21:06 0:18:55 T6 0:19:36 0:17:25

T7 0:21:31 0:33:54 T7 0:20:01 0:32:24

T8 0:20:20 0:10:09 T8 0:18:50 0:8:39

T9 0:21:43 0:15:21 T9 0:20:13 0:13:51

T10 0:20:55 0:10:05 T10 0:19:25 0:8:35

PROMEDIO 0:21:02 0:18:02 PROMEDIO 0:19:32 0:16:32

Fuente: El autor

En la anterior tabla se encuentra la tabla 8 que muestra la reducción de tiempo estimativo

con el tiempo restado de las mejoras planteadas

Tabla 9 Tiempo real versus ti tiempo con las mejoras

MAQUINA/TIEMPO KOPPERS WARD TIEMPO ESTIMADO KOPPERS WARD

T1 0:25:10 0:32:00

TIE

MN

PO

DE

ALIS

TA

MIE

NT

O

T1 0:18:40 0:25:30

T2 0:25:35 0:21:32 T2 0:19:05 0:14:05

T3 0:27:14 0:17:02 T3 0:20:46 0:15:32

T4 0:26:17 0:20:24 T4 0:19:47 0:13:54

T5 0:25:25 0:26:00 T5 0:18:55 0:19:30

T6 0:26:06 0:23:55 T6 0:19:36 0:17:25

T7 0:26:31 0:38:54 T7 0:20:01 0:32:24

T8 0:25:20 0:15:09 T8 0:18:50 0:8:39

T9 0:26:43 0:20:21 T9 0:20:13 0:13:51

T10 0:25:55 0:15:05 T10 0:19:25 0:8:35

PROMEDIO 0:26:02 0:23:02 PROMEDIO 0:19:32 0:16:32

Fuente: El autor

Esta tabla nos muestra el beneficio final que se obtiene después de realizar una estimación

del tiempo que se puede mejorar luego de implantar los cambios propuestos en el proyecto.

Page 88: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

76

Estrategias para la socialización del proyecto “ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PAA LAS

IMPRESORAS FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES INDUSTRIALES

DE COLOMBIA”

Tabla 10 Plan de acción para la socialización del proyecto

Acción Descripción Producto Responsable

Fechas

Mayo Junio julio Agosto Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Entregar documento

final

Se finaliza el proceso de elaboración del documento final,

donde se encuentra consignada la

información de cómo se elaboró y que

resultados se obtuvieron de este

Documento final

Cristian Javier Ayala

Para la realización y pleno cumplimiento de este punto se hace uso de recursos básicos

como internet, luz y computador.

Sustentación de trabajo de

grado

De acuerdo a los lineamientos

planteados por la universidad, es

fundamental socializar el trabajo de grado mediante una sustentación,

generalmente presencial, pero por motivos externos se

deberá hacer de forma virtual

Presentación final

Cristian Javier Ayala

para la sustentación del proyecto en la universidad se

requiere de una buena conexión a internet, así como un

computador con cámara funcional y micrófono, además

se requiere la presentación hecha para poder asegurar una

correcta presentación del proyecto, de modo que sea

clara y concisa

Socialización del proyecto

en empaques industriales de

Colombia

Se realiza la presentación del

proyecto al jefe de planta para que

determine si este es viable tiene

fundamentos para presentarlo ante las

Presentación del proyecto

mediante documento ejecutivo

Cristian Javier Ayala

Los recursos necesarios para la realización de este objetivo son:

transporte hasta la empresa, documento con información del

proyecto

<

Page 89: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

77

directivas de la empresa

Socialización del proyecto

con las directivas de la

empresa

Una vez sea avalado por el jefe de planta

se procede a la presentación del proyecto con las directivas de la empresa para

evaluar si se puede poner en marcha con

las soluciones encontradas y

planteadas

Presentación del proyecto

mediante propuesta,

véase Anexo D

Cristian Javier Ayala

Los recursos necesarios para la realización de este objetivo son:

transporte hasta la empresa, documento con información del

proyecto

Fuente: El autor En el presente plan de acción se presentan una lista de objeticos que en este caso son las socializaciones que

serán realizadas en el lapso de tiempo, así como sus recursos y el producto que se entrega por cada uno de estos,

también se encuentra organizado donde se pueden apreciar las fechas para su realización.

En los siguientes numerales se puede apreciar mejor la información planteada en este plan de acción

Page 90: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

78

El presente plan de socialización del proyecto se realiza siguiendo los objetivos

planeados dentro de su realización, esto con el fin de divulgar los resultados

obtenidos a través de la ejecución de los objetivos.

Se describirán las actividades que están relacionadas con la socialización del

proyecto.

4.2. Entrega del proyecto final

Teniendo en cuenta el cronograma establecido por la Universidad Católica de

Colombia, la entrega del documento terminado se debe realizar el día 7 de mayo de

2020, el cual está catalogado como un producto generado por la realización de la

práctica empresarial en la empresa Empaques Industriales de Colombia

Responsable: Cristian Javier Ayala Suarez

Fecha: 07/ mayo /2020

4.3. Sustentación del proyecto final.

De acuerdo con los lineamientos para la presentación de trabajos de grado, es

fundamental hacer una sustentación del proyecto la cual será realizada de manera

oral y virtual con los jurados calificadores

Responsable: Cristian Javier Ayala Suarez

Fecha: 11-16 / junio / 2020

Page 91: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

79

4.4. socialización del proyecto en Empaques industriales de Colombia

Teniendo en cuenta que la realización de la práctica empresarial fue hecha en la

empresa, se debe realizar una presentación oral y en físico del producto obtenido

por la realización de esta modalidad de trabajo de grado, que en este caso es el

proyecto de mejora planteado. En primer lugar, se hace la presentación con el jefe

de planta, para que sea él quien decida si la propuesta puede ser válida para la

organización

Lugar: Empaques industriales de Colombia

Responsable: Cristian Javier Ayala Suarez

Fecha: 3-7 / Agosto / 2020

4.5. Socialización del proyecto con las directivas de Empaques Industriales de

Colombia

Teniendo como precedente el punto anterior en la socialización del proyecto,

de ser avalado por el jefe de planta, se debe realizar una reunión donde se

haga la respectiva presentación del proyecto con las directivas de la

empresa, de esta manera tomen la decisión de implementar o no la idea del

proyecto.

Lugar: Empaques industriales de Colombia

Responsable: Cristian Javier Ayala Suarez

Fecha: 7-11 / Septiembre / 2020

Page 92: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

80

Tabla 11 Cronograma de actividades socialización del proyecto

Actividad Lugar Fecha

Entrega del documento final Virtual 07/05/2020

sustentación proyecto final Virtual 11-16 / 06 / 2020

socialización del proyecto en Empaques industriales de Colombia Empresa 3-7/ 08/ 2020

Socialización del proyecto con las directivas de Empaques Industriales de Colombia Empresa

7-11/ 09/ 2020

Fuente: El autor

Después de establecer estrategias por la cuales el proyecto será socializado, se

obtuvo como producto la entrega del documento final en el que se evidencia el

proceso realizado a lo largo del proyecto, y las soluciones que se encontraron para

establecer mejoras, también se podrán encontrar conclusiones que se obtuvieron

del desarrollo de los objetivos y recomendaciones que puedan ser tenidas en cuenta

por si se desea profundizar más acerca del tema.

Además, se hizo el planteamiento de fechas estimativas para la socialización y

presentación del proyecto, es aspectos académicos como la sustentación final, así

como también ante la empresa.

Page 93: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

81

5. CONCLUSIONES

Se pudo concluir que a pesar de que el proceso productivo de la empresa estaba

bien, mediante el estudio de métodos elaborado donde se realizó una toma de

tiempos de forma aleatoria y el uso del software perteneciente a la empresa, se

estableció mediante el uso de herramientas como diagrama de Ishikawa y diagrama

de Pareto que se estaban presentando perdidas en cuanto tiempo, pues la demora

entre alistamientos se volvía extensa ya que el proceso de cambio de troquel, lavado

de cuerpos impresores y lavado de clisés se hace de una forma manual y con ayuda

de herramientas que no son completamente efectiva

La búsqueda de soluciones se hace de la forma más efectiva y que a la empresa

represente el mejor beneficio, por esa razón se hizo una investigación de productos

y acciones que contribuyeran a la mejora, se encontró que una medida bastante

eficiente y que generaba una ganancia en el tiempo de alistamiento fue SERRAPID

que es un instrumento de actualización para las impresoras flexográficas, lo cual

hace que se disminuya el tiempo de cambio de troquel y no solo eso, otra de las

implementaciones planteadas dentro de las mejoras fue el cambio de equipo para

la limpieza de cuerpos impresores y clisés, estos elementos proporcionados por la

empresa Ibeslab que es un referente dentro de empresas que crean soluciones para

la flexografía, en este caso con la ayuda de solventes de tinta y cepillos

especializados para realizar la limpieza

DE la realización de un plan de estrategias para la socialización del proyecto, se

hizo un cronograma de actividades que deberán llevarse a cabo para la

Page 94: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

82

socialización de este proyecto con las partes que estén interesadas, en este caso,

la universidad como requisito para poder operar por el título de ingeniero industrial

ya que este es un requisito obligatorio,

Por otro lado, se encuentra la empresa, que a su vez es la otra parte interesada

para realizar la socialización del proyecto, ya que es en sus instalaciones donde se

realizaron las mejoras lo que significa que pueden mejorar su productividad, calidad

y generar una disminución de costos con la aplicación de las ideas planteadas en el

proyecto

Page 95: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

83

6. RECOMENDACIONES

Al aplicar herramientas de análisis de datos en este proyecto se recomienda:

- Realizar más estudios con respecto a las alternativas aplicadas a la

optimización de tiempo y eliminación de tiempos perdidos, teniendo en

cuenta que sean beneficiosas para la empresa

- Realizar mejoras a las alternativas planteadas en este proyecto conforme

vayan evolucionando y que la empresa pueda llevar a cabo

- Realizar una constante capacitación y verificación a los puestos de trabajo

para que estos estén siempre organizados de la mejor manera

- Fomentar el correcto uso de los equipos y herramientas para el máximo

aprovechamiento

Page 96: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

84

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Page 98: CRISTIAN JAVIER AYALA SUAREZ 537793

86

Anexo A Formato para la toma de tiempos

Formatos para la toma de tiempos ACTIVIDAD

KOOPER FOLDER

T1 T2 T3

Verificación en el sistema NUEVO pedido

Ingresar datos pedido ANTERIOR

Apertura de cuerpos

Ajuste de Cuchillas

Retiro de clisé

Desplazamiento al área de clisé

Tomar nuevo Clisé

Desplazamiento a cuerpos impresores

Realizar MONTAJE DE clisé

Ajuste a transportadores

Ajuste a zona de abastecimiento

Retorno de tinta a la caneca

Retirar tintas

Desplazamiento a la báscula

Pesar tinta

Desplazamiento al área de tintas

Desplazamiento a cuerpos impresores

Lavado de clisé

Desplazamiento al área de clisé

ubicar clisé en el lugar correspondiente

formato de tintas

Montaje de tintas

Terminación del pedido

Recolección y conteo de caja no conformes

Desplazamiento a la báscula

Pesaje de material no conforme

Liquidar cantidad en hoja ruta

Aseo

Cierre de cuerpos

Ajustes del pedido

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87

Verificación de medidas e impresión Verificación de calibre Verificación de goma Ajuste a datos de la goma Ajuste a apiladora y amarradora Ajuste a cepillos Lavado de cuerpos impresores Ajuste a estibas

ACTIVIDAD WARD

T1 T2 T3 Verificación en el sistema NUEVO pedido Ingresar datos pedido ANTERIOR Apertura de cuerpos Retiro de troqueles Desplazamiento al área de troqueles Ubicar troquel anterior Toma nuevo troquel Desplazamiento a cuerpo troquelador Realiza MONTAJE DE TROQUEL Retiro de clisé Desplazamiento al área de clisé Tomar nuevo Clisé Desplazamiento a cuerpos impresores Realizar MONTAJE DE clisé Ajuste a transportadores Ajuste a zona de abastecimiento Ajuste a stacker Retorno de tinta a la caneca Retirar tintas Desplazamiento a la báscula Pesar tinta Desplazamiento al área de tintas Desplazamiento a cuerpos impresores Lavado de clisé Desplazamiento al área de clisé ubicar clisé en el lugar correspondiente formato de tintas Montaje de tintas Terminación del pedido Recolección y conteo de caja no conformes Desplazamiento a la báscula Pesaje de material no conforme Liquidar cantidad en hoja ruta

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88

Adecuación de estibas y mesas Aseo Cierre de cuerpos Ajustes del pedido Verificación de medidas e impresión Verificación de calibre Lavado de cuerpos impresores

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89

Anexo B Tiempos tomados para el estudio

ACTIVIDAD KOOPER FOLDER

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Promedio Verificación en el sistema NUEVO pedido

0:03:33 0:03:58 0:05:37 0:04:40 0:03:48 0:04:29 0:04:54 0:03:43 0:05:06 0:04:18 0:04:25 Ingresar datos pedido ANTERIOR

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Apertura de cuerpos

0:00:43 0:01:08 0:02:47 0:01:50 0:00:58 0:01:39 0:02:04 0:00:53 0:02:16 0:01:28 0:01:39 Ajuste de Cuchillas

0:12:05 0:12:30 0:14:09 0:13:12 0:12:20 0:13:01 0:13:26 0:12:15 0:13:38 0:12:50 0:12:57 Retiro de clisé

0:01:17 0:01:42 0:03:21 0:02:24 0:01:32 0:02:13 0:02:38 0:01:27 0:02:50 0:02:02 0:02:09 Desplazamiento al área de clisé

0:00:03 0:00:28 0:02:07 0:01:10 0:00:18 0:00:59 0:01:24 0:00:13 0:01:36 0:00:48 0:00:55 Tomar nuevo Clisé

0:00:07 0:00:32 0:02:11 0:01:14 0:00:22 0:01:03 0:01:28 0:00:17 0:01:40 0:00:52 0:00:59 Desplazamiento a cuerpos impresores

0:00:07 0:00:32 0:02:11 0:01:14 0:00:22 0:01:03 0:01:28 0:00:17 0:01:40 0:00:52 0:00:59 Realizar MONTAJE DE clisé

0:01:45 0:02:10 0:03:49 0:02:52 0:02:00 0:02:41 0:03:06 0:01:55 0:03:18 0:02:30 0:02:37 Ajuste a transportadores

0:02:33 0:02:58 0:04:37 0:03:40 0:02:48 0:03:29 0:03:54 0:02:43 0:04:06 0:03:18 0:03:25 Ajuste a zona de abastecimiento

0:00:55 0:01:20 0:02:59 0:02:02 0:01:10 0:01:51 0:02:16 0:01:05 0:02:28 0:01:40 0:01:47 Retorno de tinta a la caneca

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Retirar tintas

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Desplazamiento a la báscula

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Pesar tinta

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Desplazamiento al área de tintas

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Desplazamiento a cuerpos impresores

0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Lavado de clisé

0:01:02 0:01:27 0:03:06 0:02:09 0:01:17 0:01:58 0:02:23 0:01:12 0:02:35 0:01:47 0:01:54 Desplazamiento al área de clisé

0:00:10 0:00:35 0:02:14 0:01:17 0:00:25 0:01:06 0:01:31 0:00:20 0:01:43 0:00:55 0:01:02 ubicar clisé en el lugar correspondiente

0:00:04 0:00:29 0:02:08 0:01:11 0:00:19 0:01:00 0:01:25 0:00:14 0:01:37 0:00:49 0:00:56

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90

formato de tintas 0:00:32 0:00:57 0:02:36 0:01:39 0:00:47 0:01:28 0:01:53 0:00:42 0:02:05 0:01:17 0:01:24

Montaje de tintas 0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52

Terminación del pedido 0:25:10 0:25:35 0:27:14 0:26:17 0:25:25 0:26:06 0:26:31 0:25:20 0:26:43 0:25:55 0:26:02

Recolección y conteo de caja no conformes 0:02:08 0:02:33 0:04:12 0:03:15 0:02:23 0:03:04 0:03:29 0:02:18 0:03:41 0:02:53 0:03:00

Desplazamiento a la báscula 0:01:30 0:01:55 0:03:34 0:02:37 0:01:45 0:02:26 0:02:51 0:01:40 0:03:03 0:02:15 0:02:22

Pesaje de material no conforme 0:00:25 0:00:50 0:02:29 0:01:32 0:00:40 0:01:21 0:01:46 0:00:35 0:01:58 0:01:10 0:01:17

Liquidar cantidad en hoja ruta 0:07:40 0:08:05 0:09:44 0:08:47 0:07:55 0:08:36 0:09:01 0:07:50 0:09:13 0:08:25 0:08:32

Aseo 0:10:26 0:10:51 0:12:30 0:11:33 0:10:41 0:11:22 0:11:47 0:10:36 0:11:59 0:11:11 0:11:18

Cierre de cuerpos 0:00:37 0:01:02 0:02:41 0:01:44 0:00:52 0:01:33 0:01:58 0:00:47 0:02:10 0:01:22 0:01:29

Ajustes del pedido 0:03:45 0:04:10 0:05:49 0:04:52 0:04:00 0:04:41 0:05:06 0:03:55 0:05:18 0:04:30 0:04:37 Verificación de medidas e impresión 0:04:05 0:04:30 0:06:09 0:05:12 0:04:20 0:05:01 0:05:26 0:04:15 0:05:38 0:04:50 0:04:57 Verificación de calibre 0:00:55 0:01:20 0:02:59 0:02:02 0:01:10 0:01:51 0:02:16 0:01:05 0:02:28 0:01:40 0:01:47 Verificación de goma 0:00:14 0:00:39 0:02:18 0:01:21 0:00:29 0:01:10 0:01:35 0:00:24 0:01:47 0:00:59 0:01:06 Ajuste a datos de la goma 0:01:02 0:01:27 0:03:06 0:02:09 0:01:17 0:01:58 0:02:23 0:01:12 0:02:35 0:01:47 0:01:54 Ajuste a apiladora y amarradora 0:00:28 0:00:53 0:02:32 0:01:35 0:00:43 0:01:24 0:01:49 0:00:38 0:02:01 0:01:13 0:01:20 Ajuste a cepillos 0:00:39 0:01:04 0:02:43 0:01:46 0:00:54 0:01:35 0:02:00 0:00:49 0:02:12 0:01:24 0:01:31 Lavado de cuerpos impresores 0:00:00 0:00:25 0:02:04 0:01:07 0:00:15 0:00:56 0:01:21 0:00:10 0:01:33 0:00:45 0:00:52 Ajuste a estibas 0:01:50 0:02:15 0:03:54 0:03:54 0:02:05 0:02:46 0:03:11 0:02:00 0:03:23 0:02:35 0:02:47

0:25:10 0:25:35 0:27:14 0:26:17 0:25:25 0:26:06 0:26:31 0:25:20 0:26:43 0:25:55 0:26:02

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ACTIVIDAD WARD

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 PROMEDIO Verificación en el sistema NUEVO pedido 0:01:23 0:00:48 0:01:40 0:00:00 0:02:00 0:03:19 0:03:28 0:02:00 0:01:37 0:00:00 0:01:37 Ingresar datos pedido ANTERIOR 0:00:00 0:00:16 0:01:47 0:00:00 0:00:00 0:02:39 0:00:10 0:04:07 0:00:00 0:03:20 0:01:14 Apertura de cuerpos 0:32:00 0:00:22 0:00:27 0:01:16 0:01:34 0:00:58 0:00:51 0:00:44 0:01:04 0:01:15 0:04:03 Retiro de troqueles 0:00:00 0:01:05 0:02:13 0:02:20 0:01:12 0:00:00 0:03:01 0:01:00 0:02:00 0:01:23 0:01:25 Desplazamiento al área de troqueles 0:00:10 0:00:02 0:00:02 0:00:05 0:00:08 0:00:05 0:00:17 0:00:06 0:00:05 0:00:07 0:00:07 Ubicar troquel anterior 0:00:00 0:00:02 0:00:07 0:00:10 0:00:14 0:00:00 0:00:20 0:00:00 0:00:41 0:00:10 0:00:10 Toma nuevo troquel 0:00:53 0:01:43 0:02:15 0:00:10 0:00:00 0:00:12 0:01:00 0:00:41 0:02:08 0:00:25 0:00:57 Desplazamiento a cuerpo troquelador 0:00:06 0:00:02 0:00:05 0:00:25 0:01:00 0:00:04 0:00:07 0:00:12 0:02:06 0:01:05 0:00:31 Realiza MONTAJE DE TROQUEL 0:04:58 0:07:06 0:05:55 0:07:10 0:00:00 0:04:50 0:13:08 0:04:56 0:18:59 0:03:17 0:07:02 Retiro de clisé 0:00:55 0:01:18 0:01:05 0:02:30 0:01:45 0:02:59 0:02:38 0:04:25 0:01:40 0:01:30 0:02:05 Desplazamiento al área de clisé 0:00:04 0:00:02 0:00:02 0:00:03 0:00:04 0:00:02 0:00:40 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:07 Tomar nuevo Clisé 0:00:59 0:00:26 0:04:20 0:04:25 0:00:40 0:14:28 0:01:59 0:04:19 0:06:13 0:00:37 0:03:51 Desplazamiento a cuerpos impresores 0:00:12 0:01:05 0:00:08 0:00:05 0:00:06 0:00:10 0:00:11 0:00:07 0:00:05 0:00:24 0:00:15 Realizar MONTAJE DE clisé 0:04:44 0:04:37 0:06:00 0:10:50 0:08:50 0:05:18 0:14:07 0:04:39 0:01:26 0:04:25 0:06:30 Ajuste a transportadores 0:01:23 0:01:08 0:01:52 0:02:29 0:04:17 0:02:11 0:02:28 0:02:00 0:00:52 0:05:20 0:02:24 Ajuste a zona de abastecimiento 0:00:46 0:00:30 0:01:11 0:00:42 0:05:08 0:04:04 0:05:20 0:02:20 0:02:42 0:01:25 0:02:25 Ajuste a stacker 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:21 0:01:02 0:00:56 0:00:40 0:01:21 0:00:00 0:00:23 0:00:30 Retorno de tinta a la caneca 0:02:40 0:01:40 0:02:35 0:03:26 0:04:10 0:00:56 0:01:14 0:03:01 0:01:50 0:03:24 0:02:30 Retirar tintas 0:00:07 0:00:23 0:00:00 0:00:05 0:00:35 0:00:22 0:00:07 0:00:19 0:00:11 0:00:10 0:00:14 Desplazamiento a la báscula 0:00:11 0:00:02 0:00:05 0:00:00 0:00:16 0:00:22 0:00:06 0:00:10 0:00:30 0:00:05 0:00:11 Pesar tinta 0:00:05 0:00:10 0:00:11 0:00:00 0:00:08 0:00:00 0:00:24 0:00:10 0:00:00 0:00:35 0:00:10 Desplazamiento al área de tintas 0:00:00 0:00:20 0:00:25 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:04 0:00:06 0:00:00 0:00:05 0:00:07 Desplazamiento a cuerpos impresores 0:00:10 0:00:07 0:00:05 0:00:25 0:00:00 0:00:00 0:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:15 0:00:07 Lavado de clisé 0:03:21 0:07:03 0:00:05 0:00:30 0:01:55 0:04:29 0:03:35 0:01:30 0:01:35 0:00:25 0:02:27 Desplazamiento al área de clisé 0:00:04 0:00:03 0:00:00 0:00:02 0:00:02 0:00:04 0:00:31 0:00:09 0:00:03 0:00:04 0:00:06 ubicar clisé en el lugar correspondiente 0:00:08 0:00:06 0:00:00 0:00:06 0:00:11 0:00:23 0:00:08 0:00:08 0:00:14 0:00:15 0:00:10 formato de tintas 0:01:06 0:00:57 0:00:27 0:04:08 0:01:28 0:00:00 0:01:54 0:01:10 0:00:00 0:00:35 0:01:11 Montaje de tintas 0:04:16 0:00:20 0:00:07 0:01:23 0:04:14 0:00:38 0:01:25 0:01:58 0:00:00 0:07:30 0:02:11 Terminación del pedido 0:11:20 0:21:32 0:05:30 0:08:00 0:02:45 0:06:59 0:06:10 0:12:45 0:03:16 0:08:20 0:08:40 Recolección y conteo de caja no conformes 0:00:50 0:11:30 0:00:00 0:00:20 0:00:49 0:01:10 0:00:10 0:00:13 0:01:23 0:01:21 0:01:47

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Desplazamiento a la báscula 0:00:30 0:00:05 0:00:05 0:02:05 0:00:02 0:00:05 0:00:05 0:00:25 0:00:05 0:00:04 0:00:21 Pesaje de material no conforme 0:01:06 0:04:00 0:00:20 0:00:05 0:00:10 0:00:14 0:02:15 0:01:25 0:00:05 0:00:10 0:00:59 Liquidar cantidad en hoja ruta 0:01:34 0:00:11 0:01:18 0:02:02 0:00:40 0:01:40 0:15:20 0:01:17 0:03:55 0:03:05 0:03:06 Adecuación de estibas y mesas 0:01:04 0:01:10 0:01:08 0:00:40 0:01:38 0:01:20 0:03:15 0:01:21 0:02:32 0:12:14 0:02:38 Aseo 0:00:14 0:01:38 0:04:20 0:00:00 0:05:20 0:00:00 0:07:24 0:01:58 0:01:11 0:02:24 0:02:27 Cierre de cuerpos 0:03:30 0:00:39 0:02:11 0:00:53 0:02:34 0:00:48 0:00:39 0:01:08 0:01:14 0:00:56 0:01:27 Ajustes del pedido 0:15:07 0:08:59 0:05:51 0:00:00 0:00:00 0:08:09 0:38:54 0:06:03 0:11:33 0:06:23 0:10:06 Verificación de medidas e impresión 0:09:40 0:04:43 0:08:17 0:01:36 0:02:30 0:01:33 0:07:39 0:00:29 0:00:35 0:02:02 0:03:54 Verificación de calibre 0:00:33 0:00:41 0:01:14 0:01:59 0:00:00 0:00:45 0:00:54 0:00:00 0:00:00 0:03:00 0:00:55 Lavado de cuerpos impresores 0:14:05 0:02:55 0:17:02 0:20:24 0:26:00 0:23:55 0:28:05 0:15:09 0:20:21 0:15:05 0:18:18

0:32:00 0:21:32 0:17:02 0:20:24 0:26:00 0:23:55 0:38:54 0:15:09 0:20:21 0:15:05 0:23:02

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Anexo C Catalogo de solventes limpiadores

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Anexo D Propuesta para la socialización del proyecto de mejora en la

empresa empaques industriales de Colombia

Resumen

Este documento es una guía para realizar la correcta socialización del

proyecto ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS

FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES DE COLOMBIA, en el cual se plantean algunas soluciones

de mejora en el área de las impresoras flexográficas, esto, debido a la

realización de un análisis en cuanto a los índices de efectividad global de la

maquinaria, con base a esto se realizó un estudio donde se focalizaron unas

áreas de trabajo en las se plantea la solución de los problemas encontrados

y que generan cuellos de botella dentro de la producción.

por esta razón se presenta este documento donde se puede encontrar una

guía para la correcta realización de los cambios que pueden efectuarse

Abstracta

This document is a guide to carry out the correct socialization of the project

ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS

FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES DE COLOMBIA, in which some improvement solutions are

proposed in the area of flexographic printers, this Due to an analysis regarding

the global effectiveness indexes of the machinery, based on this, a study was

conducted in which some areas of work were focused on the solution of the

problems found and which generate bottle within production.

For this reason, this document is presented where you can find a guide for

the correct implementation of the changes that can be made.

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1. Introducción

El objetivo principal de esta propuesta es: Implementar las soluciones obtenidas del

proyecto ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS

FLEXOGAFICAS KOPPERS Y WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES

INDUSTRIALES DE COLOMBIA, ya que de esta manera se puede mejorar el índice

de efectividad global de la maquinaria presente en la empresa empaques

industriales de Colombia y el cual es medido mediante la utilización de un software,

teniendo en cuenta los registros de los últimos meses se pudo determinar que

dentro de la empresa se presentaban algunas falencias en el área productiva,

debido a que los indicadores OEE eran muy bajos, en especial en dos de las

impresoras de la empresa, las impresoras flexográficas Koppers y Ward.

Es por esto, que mediante la aplicación de un estudio de métodos y tiempos

haciendo uso de la metodología investigativa de Hernández Sampieri se estableció

la manera en la cual se trabajaría, después de hacer uso de herramientas como

diagramas de Ishikawa y Pareto, se focalizo el área a mejorar, en la cual se generan

cuellos de botella y es en el alistamiento de las máquinas para la producción.

Teniendo esto en cuenta, se pretende poner en marcha las actividades y

cronogramas para la implementación de las mejoras propuestas, con el fin de llevar

a cabo las tareas necesarias para que el proyecto sea ejecutado de la mejor forma.

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2. Planteamiento del problema.

Como en toda empresa, la mejora continua es algo fundamental, no solo para

mejorar la calidad de los productos, sino también para mejorar los tiempos de

producción, estar adecuados para competir ante las demás empresas del sector.

Es por esto que se busca realizar un proceso de mejora en las impresoras

flexográficas Koppers y Ward, teniendo como principal eje la actualización de la

maquinaria, seguido a esto el factor humano que tiene que ver con la tripulación de

cada una de las máquinas y finalmente la mejora en cuanto a la programación de la

producción, proyecto el cual tiene como cronograma iniciar su implementación en el

cuarto trimestre del año 2020

3. Justificación.

Debido a que los indicadores de OEE en las impresoras flexográficas koppers y

ward, no superaron un 20% como el resto de equipo presente en la empresa , se

determinó en la elaboración del proyecto que sería este el foco para la realización

del estudio, esto porque al tener unos índices bajos de efectividad hace que se

generen bajos niveles de producción esto debido a que las impresoras pasan gran

parte del tiempo en cada turno en el proceso de alistamiento, esto debido a que

muchas veces el cambio entre los cuerpos impresores y los clisés hace que se

extienda este tiempo, asimismo el cambio de los troqueles hace que el proceso de

alistamiento dentro sea extenso.

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4. Objetivos

Objetivo general

Implementar la propuesta de mejora planteada dentro del proyecto ESTUDIO DE

METODOS Y TIEMPOS PARA LAS IMPRESORAS FLEXOGAFICAS KOPPERS Y

WARD DE LA EMPRESA EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA

Objetivos específicos

- Implementar el sistema de cambio de troquel SERRAPID, así como sus

componentes

- Capacitar al personal de planta y la tripulación de cada máquina acerca de la

importancia de mantener el área de trabajo de manera ordenada y limpia, así

como la utilización de los componentes para la actualización de la maquinaria

- Realizar una programación donde en cambio de color en los cuerpos

impresores no sea tan drástico y facilitar el lavado de estos

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5. Beneficios

Son bastantes los beneficios que se obtienen de la implementación del proyecto,

entre los que podemos destacar: la actualización del equipo con el que cuenta la

empresa, no solo en la parte de maquinaria sino también de almacenaje como se

propone en la mejora de los espacios para los clisés y troqueles, también un

correcto uso del espacio con el que se cuenta.

También está el hecho de que al realizar la actualización del sistema de cambio de

troquel nos presenta una disminución en el tiempo de alistamiento ya que en las

especificaciones nos promete una reducción de tiempo para el cambio de troquel

de 15 a 5 minutos lo cual es un tiempo considerable si se tiene en cuenta que el

alistamiento de la maquinaria dura en promedio 23 minutos.

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Tabla 1. Cronograma de actividades

En este cronograma se pueden observar los tiempos de ejecución planeados para la implementación del proyecto

dentro de la empresa empaques industriales de Colombia, esto, con el fin de llevar una clara organización del

proyecto

Semanas

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Presentación del proyecto a las directiva

Aprobación del proyecto

Cotización de Serrapid

Compra Serrapid

Espera de compra Serrapid

Instalación equipo Serrapid

Cotización elementos de almacenaje

Compra elementos de almacenaje

Cambio elementos de almacenaje

Preparación de capacitación (Orden y limpieza)

organización de horarios capacitación

Capacitaciones (orden y limpieza)

Preparación de capacitación (Uso Serrapid)

organización de horarios capacitación

Capacitaciones (orden y limpieza)

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6. Resultados

En la proyección que se tiene para este proyecto, se espera inicialmente que con la

mejora en la programación disminuya en parte el tiempo de alistamiento entre cada

pedido debido al extenso trabajo que se debe realizar para el cambio de color de

los cuerpos impresores, al hacerlo de manera correcta no será tan difícil realizar

esta operación y así se ahorra algo de tiempo.

Mediante la capacitación y la implementación de instrumentos de almacenaje para

clisés y troqueles se espera que mejore la movilidad dentro de la planta, así como

el tiempo requerido para la búsqueda de dichos elementos para el ingreso de un

nuevo pedido

Por último, se espera una gran reducción en el tiempo de alistamiento mediante el

cambio del sistema tradicional de las impresoras flexográficas, por el que ofrece

Serrapid, que como se puede ver en el documento del proyecto nos genera

beneficios en cuanto a tiempo y calidad