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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO DE LAS CENTRIFUGAS DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE ALMIDÓN EN LA PLANTA DE MOLIENDA HÚMEDA Y ALMIDONES MODIFICADOS EN UNA EMPRESA DE ALIMENTOS JUAN PABLO BARON CASTAÑO LEIDY JULIANA LOZANO GOMEZ UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI 2012

Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO DE LAS CENTRIFUGAS DEL

PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE ALMIDÓN EN LA PLANTA DE

MOLIENDA HÚMEDA Y ALMIDONES MODIFICADOS EN UNA EMPRESA DE

ALIMENTOS

JUAN PABLO BARON CASTAÑO

LEIDY JULIANA LOZANO GOMEZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2012

Page 2: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO DE LAS CENTRIFUGAS DEL

PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE ALMIDÓN EN LA PLANTA DE

MOLIENDA HÚMEDA Y ALMIDONES MODIFICADOS EN UNA EMPRESA DE

ALIMENTOS

JUAN PABLO BARON CASTAÑO

LEIDY JULIANA LOZANO GOMEZ

Trabajo de tesis para optar al titulo de Ingeniero Industrial

Director: José Alberto Rojas López

M.SC. en Administración de Empresas

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2012

Page 3: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Santiago de Cali, 31 de Octubre del 2012

Page 4: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

Dedicatoria

A Dios por aparejarme los recursos, por darme la sabiduría, fuerza y

perseverancia para alcanzar esta meta.

A mi madre y a mi hermana por el apoyo incondicional, ya que sin ustedes este

sueño no hubiese sido posible hacerlo realidad, a mi esposo por estar siempre con

migo y ser mi compañero es este sueño.

Leidy Lozano

Al creador por darme la fuerza, la fortaleza y ayudarme en cada etapa de la

carrera para salir adelante y obtener un logro más en mi vida.

A mi esposa a quien sin su ayuda este logro no hubiera sido posible, gracias por

ser parte de este anhelo tan grande. Agradezco especialmente a mi madre quien

me dio la vida y quien ha pasado por tantos momentos difíciles, mucha fortaleza y

bendiciones.

Juan Pablo Baron

Page 5: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todo el personal de la compañía que permitió que este proyecto

se desarrollara, gracias por la colaboración durante este último año.

Al ingeniero de Procesos y Manufactura le agradecemos especialmente por

darnos el apoyo y por el tiempo que invirtió para lograr el éxito del proyecto.

A nuestro director de trabajo de grado damos las gracias por aportarnos todos sus

conocimientos, por las recomendaciones y la forma en que nos dirigió, gracias por

el tiempo que dedico a este trabajo.

Gracias a la Universidad de San Buenaventura, a la Facultad de Ingeniería, al

programa de Ingeniería Industrial, a todos los profesores y todas las personas que

hicieron parte de nuestra formación profesional.

Por ultimo gracias a nuestras familias por el apoyo, la paciencia y por la fuerza

que nos dieron para permitir alcanzar esta meta.

Page 6: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 15

1. PLANTEAMIENTO ........................................................................................................................... 17

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 25

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................... 26

3. ALCANCE .......................................................................................................................................... 29

4. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 31

4.1 OBJETIVO GENERAL.............................................................................................................. 31

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................................... 31

5. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................. 32

5.1 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS .................................................................................... 32

5.1.1 Aplicación de la automatización ...................................................................................... 32

5.1.2 Niveles de automatización ............................................................................................... 34

5.1.3 Tipos de automatización .................................................................................................. 34

5.2 MÉTODO KAIZEN .................................................................................................................... 37

5.2.1 El despilfarro ..................................................................................................................... 40

5.2.2 Herramientas de la calidad .............................................................................................. 42

5.3 LAS CENTRIFUGAS ................................................................................................................ 53

5.3.1 La Centrífuga Reineveld .................................................................................................. 53

5.3.2 La Centrifuga Robatel. ..................................................................................................... 55

6. ASPECTO METODOLÓGICO ......................................................................................................... 57

6.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 57

6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 58

6.2.1 Investigación Documental ............................................................................................... 58

6.2.2 Investigación de Campo .................................................................................................. 58

6.2.3 Investigación Experimental.............................................................................................. 59

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................... 60

6.3.1 La observación directa ..................................................................................................... 60

6.3.2 Entrevistas......................................................................................................................... 60

6.4 FASES METODOLÓGICAS .................................................................................................... 62

6.4.1 Fase 1: Análisis del proceso ........................................................................................... 62

6.4.2 Fase 2: Investigación de Alternativas ............................................................................. 63

Page 7: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

6.4.3 Fase 3: Verificación del proceso de implementación ................................................... 64

6.4.4 Fase 4: Validación y Evaluación ..................................................................................... 65

7. CRONOGRAMA ................................................................................................................................ 66

8. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................................. 67

8.1 HISTORIA .................................................................................................................................. 67

8.2 MISIÓN ...................................................................................................................................... 68

8.3 VISIÓN ....................................................................................................................................... 68

8.4 VALORES .................................................................................................................................. 69

8.5 SOLUCIONES PRODUCTOS E INGREDIENTES ................................................................ 69

9. ALTERNATIVAS DE SISTEMA DE LAVADO DE CENTRIFUGAS ........................................... 71

9.1 SISTEMA DE LAVADO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD .............................................. 71

9.2 SISTEMA CON VARIADOR DE VELOCIDAD ....................................................................... 73

9.3 SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD (FULL SPEED) ........................................... 74

10. ENSAYO LAVADO A ALTA VELOCIDAD “FULL SPEED” EN LA CENTRIFUGA

REINEVELD PLANTA ALMIDONES MODIFICADOS .......................................................................... 76

10.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL ENSAYO .................................................................................. 76

10.2 RESULTADOS DEL ENSAYO ................................................................................................ 80

10.2.1 Primer ensayo ................................................................................................................... 80

10.2.2 Segundo ensayo ............................................................................................................... 88

11. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD (FULL SPEED) 94

11.1 MODIFICACIONES ESTRUCTURALES A CENTRIFUGA REINEVELD ........................... 94

11.2 PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE A ALTA VELOCIDAD (FULL SPEED) DE LA

CENTRIFUGA REINEVELD ................................................................................................................. 95

12. RESULTADOS DEL SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD (FULL SPEED) ......... 97

13. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 103

14. RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 104

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 105

ANEXOS ................................................................................................................................................... 108

Page 8: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Productividad de centrifugas 19

Tabla 2. Consumo de gas 20

Tabla 3. Consumo energético 22

Tabla 4: Costo de parada del proceso por alta vibración 23

Tabla 5. Total ingresos dejados de percibir 24

Tabla 6. Riesgos de seguridad asociados al lavado de las centrífugas 25

Tabla 7: Beneficios económicos en productividad 28

Tabla 8: Beneficios económicos del proyecto 28

Tabla 9: Impacto de las causas en la pérdida de productividad 45

Tabla 10: Clasificación de causas 48

Tabla 11: Casusas de pérdida de productividad de acuerdo al impacto 49

Tabla 12. Cronograma de Trabajo 66

Tabla 13. Costos de sistema de lavado con reductor de velocidad 72

Tabla 14. Costos de sistema de lavado con variador de velocidad 73

Tabla 15. Costos de sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed) 74

Tabla 16. Comparación de costo de las alternativas 75

Tabla 17. Posibles problemas del ensayo de lavado a alta velocidad 77

Tabla 18: Check List ensayo de lavado de centrifuga 79

Tabla 19. Participantes del ensayo a alta velocidad (Full Speed) 80

Tabla 20: Criterios de evaluación del método de lavado 82

Tabla 21. Resultados de primer ensayo 83

Tabla 22. Resultados de segundo ensayo 89

Tabla 23: Aumento de productividad 98

Tabla 24: Beneficio económico por reducción del exceso de consumo de gas 100

Tabla 25: Beneficio económico por reducción del exceso de consumo eléctrico 101

Tabla 26: Beneficio Económico del proyecto 102

Page 9: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

LISTA DE GRAFICAS

pág.

Grafica 1. Consumo de gas Vs. Meta 21

Grafica 2. Consumo energético Vs. Meta 22

Grafica 3: Causas de pérdida de productividad clasificadas 48

Grafica 4: Causas de Perdida de productividad 50

Grafica 5: Consumo de gas con sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed) 99

Grafica 6: Consumo eléctrico con sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed)

100

Page 10: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Lavado 18

Figura 2. Diagrama Causa – Efecto 44

Figura 3: Ciclo PHVA 52

Figura 4: imágenes de sistema de lavado con reductor de velocidad 72

Figura 5: Imágenes de la centrífuga “Reineveld” antes de lavar 81

Figura 6: Imágenes de centrífuga “Reineveld” después del lavado a alta velocidad

“Full Speed 84

Figura 7: Imágenes de los topes de la tela cortados al subirla la cuchilla 86

Figura 8: Imagen del extremo interno de la cuchilla despicado 86

Figura 9: Imagen de tela con empaque lateral 90

Figura 10: Brazo hidráulico del porta cuchillas 90

Figura 11: Imagen de las medidas con plastilina en el tope mecánico 91

Figura 12: Imagen de medida del desplazamiento del brazo hidráulico 92

Figura 13: Imagen de galleta de almidón en la tela 92

Figura 14: imagen de la tela después de proceso de lavado 93

Page 11: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A: Encuesta de análisis de productividad 109

Anexo C: Formato de tiempos de inactividad de centrifuga 110

Anexo D: Registro de tiempos de inactividad de las centrifugas 111

Anexo E: Tiempos de inactividad de centrifuga con el sistema de lavado a alta

velocidad Full Speed 117

Page 12: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

GLOSARIO

ACTUADORES: dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o

eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre

un proceso automatizado.

CCM: cuarto control de motores.

El NÚCLEO DEL NEGOCIO: (Core Bussines) se refiere en gestión empresarial, a

aquella actividad capaz de generar valor y que resulta necesaria para establecer

una ventaja competitiva beneficiosa para la organización.

DENSIDAD: cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una

sustancia.

DESHIDRATACIÓN: proceso por medio del cual se la retira la humedad al

almidón.

DRY GRITS: granos secos que se generan en el almidón después del proceso de

deshidratación.

GLUTEN FREE: almidón libre de gluten.

META: punto de referencia establecido en los indicadores de gestión de la planta.

MAQUINAS CENTRIFUGAS: es una máquina que pone en rotación una muestra

para acelerar por fuerza centrífuga la decantación o sedimentación de sus

componentes o fases (generalmente una sólida y una líquida), en función de su

densidad.

MEDIO FILTRANTE: tela que esta al interior de la centrifuga, la cual permite la

deshidratación del almidón.

PLC: controlador lógico programable.

Page 13: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

SANITIZACIÓN: control del desarrollo y reproducción de microorganismos

patógenos del medio ambiente, en equipos o recipientes.

SENSOR: dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas.

PUNTO DE REFERENCIA (Set Point): punto de referencia para las variables

establecidas en el proceso.

INTERRUPTOR DE VIBRACIÓN (Vibra Switch): interruptor instalado para

proteger la maquinaria de vibraciones críticas peligrosas.

I/A: Inteligencia artificial.

Page 14: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

RESUMEN

El presente trabajo de grado esta basado en un proyecto de mejoramiento,

desarrollado en una compañía de alimentos, el cual busca aumentar la

productividad, disminuir los costos de producción y eliminar los riesgos de

seguridad y ergonomía, a los que están expuestos los operarios durante el

desarrollo del proceso de lavado de la centrifuga de deshidratación en la planta de

Almidones Modificados.

El proyecto inicia con el análisis del proceso de deshidratación y secado de

almidón, donde se buscaban oportunidades de mejora, esto permitió identificar

tiempos de inactividad en la centrifuga, lo cual afecta la productividad del proceso

de deshidratación y secado, además también se identificaron riesgos de

accidentalidad de los operarios al realizar el proceso de lavado de la maquina.

Cuando se identifico la situación problemática del proceso de deshidratación y

secado de almidón fue posible determinar el objetivo general y los objetivos

específicos los cuales permitieron que este proyecto se enfoque en una meta

especifica.

El marco de referencia y el aspecto metodológico sobre el cual se basa este

proyecto son fundamentos teóricos y prácticos como Método Kaizen, Diagrama

causa – efecto, Diagrama de Pareto, ciclo PHVA y el despilfarro, los cuales se

analizaron en la carrera, permitiendo aplicar dichas filosofías, estrategias y

enseñanzas; aspectos fundamentales con las cuales se pudo alcanzar los

objetivos planteados.

El proyecto continúa con un proceso de investigación de diferentes alternativas,

con los cuales se pueda mejorar el proceso lavado, estas alternativas son

analizadas y se selecciona una, la cual es implementada en la planta de

Almidones Modificados. Finalmente se evalúa que la alternativa implementada

cumpla con los objetivos establecidos en este proyecto.

Page 15: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

15

INTRODUCCIÓN

Las empresas hoy están en búsqueda de ser más competitivas, reduciendo

costos y minimizando los tiempos muertos en todas sus operaciones, es por esta

razón que este proyecto está basado en evaluar métodos alternos que permitan

disminuir los costos de producción y aumente la productividad en el proceso de

deshidratación y secado de almidón.

Este proyecto se desarrollara en la compañía multinacional manufacturera, la cual

está ubicada en la ciudad de Cali, líder en la producción y comercialización de

ingredientes agrícolas aplicables tanto en la industria como en la producción de

alimentos. El Core Bussines de la compañía es el procesamiento por molienda

húmeda del maíz y de yuca para elaborar gran diversidad de almidones, jarabes

de maíz, grasas, aceites y emulsificantes, aplicables en la industria farmacéutica,

en la elaboración de bebidas, textiles, papeles y adhesivos.

La compañía cuenta con aproximadamente 700 trabajadores en Cali, los cuales

están distribuidos en dos áreas: Administrativo y Operativo. Está conformada por

las siguientes plantas:

Silos

Molienda

Refinerías de jarabes 1 y 2

Sorbitol

Almidones

Refinerías de Aceites

Emulsificantes

Page 16: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

16

Utilities

Empaque de almidones

Empaque de Jarabes

Mezclas Secas de panadería

Page 17: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

17

1. PLANTEAMIENTO

La compañía se dedica a la producción y comercialización de ingredientes

agrícolas, aplicables tanto a la industria como a la producción de alimentos. Dos

de las plantas más importantes en la compañía son la de Molienda Húmeda y

Almidones Modificados, donde se fabrica almidón de maíz.

Para la fabricación de almidón de maíz se realiza un proceso de deshidratación y

secado de almidón, este proceso se ejecuta en unas maquinas centrifugas, las

cuales retiran el agua del almidón, con el fin obtener una torta o galleta que

tenga un promedio de humedad entre el 30% y 32%.

La planta ubicada en la ciudad de Cali, tiene tres maquinas centrifugas, de las

cuales dos de ellas están en la planta de Molienda Húmeda y una en la planta de

Almidones Modificados.

Las centrifugas requieren que cada 8 horas (una vez por turno), se realice un

lavado del medio filtrante o tela, el cual esta ubicado al interior de la maquina,

esto con el fin de garantizar que la humedad del almidón este entre los rangos

establecidos.

Actualmente el proceso de lavado se realiza de forma manual por un operario,

para efectuar el procedimiento de lavado manual se deben realizar varias

actividades, las cuales requieren que la centrifuga esté inactiva por varios minutos.

Ver figura 1: Diagrama de Fuljo del Procedimiento de Lavado.

Page 18: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

18

Figura 1. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Lavado

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 19: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

19

Durante el desarrollo de las anteriores actividades las tres (3) centrifugas deben

estar inactivas durante un tiempo promedio de 76 minutos por turno lo que

equivale a 228 minutos al día, lo cual implica una pérdida de productividad de

aproximadamente de 715 ton de almidón al mes, que equivalen al 9.7% de la

producción mensual de las plantas. Al mejorar este tiempo de inactividad de las

maquinas en un 30% se generaría un costo de oportunidad de $87.000.000 por

mes (Ver Tabla 1.Productividad de centrifugas).

Tabla 1. Productividad de centrifugas

Sistema de secado

Centrifugas

Unidades 1 2 3 Total

Productividad estándar

ton/día 150 250 40

Tiempo de centrífuga inactiva por proceso de lavado

min 26 40 10 76

Pérdida de productividad

ton/día 8,1 20,8 0,8 29,8

ton/mes 195,0 500,0 20,0 715,0

Ingresos dejados de

percibir $/mes 78.000.000 200.000.000 12.000.000 290.000.000

Costo de oportunidad reduciendo el tiempo de inactivada en un 30%

$/mes $23.400.000 $60.000.000 $3.600.000 $87.000.000

Fuente. Autores con información de la empresa

También se tiene como agravante que en algunas ocasiones durante el desarrollo

del turno, no se realiza el lavado de las centrifugas, debido a las múltiples

ocupaciones que tiene los operarios por diferentes inconvenientes que se pueden

presentar en la planta. Cuando no se realiza el lavado, se genera un taponamiento

Page 20: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

20

de los poros del medio filtrante o tela, provocando menor rendimiento de la

centrifuga, aumentando el consumo de gas para el secado del almidón y por tanto

elevando los costos de producción.

La meta de la planta en cuanto al consumo de gas es de 1.30 MBTU/t, sin

embargo debido al taponamiento de los poros del medio filtrante el consumo de

gas promedio en los meses transcurridos del año es de 1.397 MBTU/t por mes

(Ver grafica 1. Consumo de gas Vs. Meta), se pretende que este exceso de

consumo elimine en un 100%, lo cual generaría un costo de oportunidad de

$994.743por mes. (Ver tabla 2. Consumo de Gas).

Tabla 2. Consumo de gas

Un. Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

MBTU/t 1,45 1,46 1,29 1,31 1,48 1,46 1,33

Consumo promedio MBTU/t 1,397

La meta del consumo MBTU/t 1,300

Exceso promedio de consumo MBTU/t 0,097

Costo de gas x MBTU $ 12.800

Producción planta Almidones Modificados t/mes 800

Costo de oportunidad eliminando el exceso de consumo $ 994.743

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 21: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

21

Grafica 1. Consumo de gas Vs. Meta

Fuente. Autores con información de la empresa

La no realización del lavado también ocasiona alta vibración en la centrifuga, lo

cual lleva a que se detenga el motor, debido a que el sistema de deshidratación y

secado cuenta con un sensor de vibración, que detiene el proceso; lo anterior se

hace con fines de seguridad, para evitar accidentes en los operarios. Al poner de

nuevo la maquina en funcionamiento se genera un mayor consumo eléctrico, por

el proceso de arranque lo cual incrementa los costos de producción, la meta para

consumo energético es de 104 Kw/t, pero debido a problemas como el señalado

anteriormente el consumo energético esta en un promedio de 110,8 Kw/t, (Ver

grafica 2. Consumo energético Vs. Meta). Con la implementación del nuevo

sistema de lavado se pretende eliminar en un 100% el exceso de consumo

energético que se ha presentado en la planta en los últimos meses. (Ver Tabla 3.

Consumo energético).

1,451,46

1,291,31

1,481,46

1,33

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

MB

TU/t

Page 22: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

22

Tabla 3. Consumo energético

Un. Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

Kw/t 92,6 112 102 88 120 141 120

Consumo promedio Kw/t 110,80

La meta de consumo Kw/t 104,00

Exceso promedio de consumo Kw/t 6,80

Costo eléctrico de Kw/h $ 215

Producción planta Almidones Modificados t/mes 800

Costo de oportunidad eliminando el exceso de consumo $ 1.170.091

Fuente. Autores con información de la empresa

Grafica 2. Consumo energético Vs. Meta

Fuente. Autores con información de la empresa

92,6

112

102

88

120

141

120

1,0

21,0

41,0

61,0

81,0

101,0

121,0

141,0

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12

kW/t

Page 23: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

23

Al detenerse el proceso de deshidratación y secado por alta vibración o por una

parada de emergencia (falla eléctrica externa), la centrifuga queda con una capa o

galleta de gran grosor y se debe lavar la centrifuga, para proteger el motor de una

sobre carga; seguidamente se debe iniciar de nuevo el proceso de deshidratación

y secado, al presentarse una situación como esta, el proceso de lavado puede

tardar un 50% mas del tiempo normal que dura el lavado, debido a que se requiere

más esfuerzo para diluir la galleta, al presentarse esta situación una ves por mes

se genera un pérdida de productividad de 139 kg que tienen un costo de $83.333.

Tabla 4: Costo de parada del proceso por alta vibración

Unidades Sistema

Actual

Productividad estándar ton/día 40

Tiempo de centrífuga inactiva por proceso de

lavado

min 15

Pérdida de productividad ton/día 0,139

Costo de oportunidad $ 83.333

Fuente. Autores con información de la empresa

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente podemos concluir que la compañía

debido a los inconvenientes que surgen con el sistema de lavado manual esta

dejando de tener percibir unos ingresos por $14.248.168 por mes (Ver tabla 5

Total ingresos dejados de percibir).

Page 24: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

24

Tabla 5. Total ingresos dejados de percibir

Descripción Valor

Perdida de productividad $ 12.000.000

Exceso de consumo de gas $ 994.743

Exceso de consumo energético $ 1.170.091

Costo de parada por taponamiento $ 83.333

Ingresos dejados de percibir x mes $ 14.248.168

Fuente. Autores con información de la empresa

Adicionalmente al procedimiento de lavado manual de la centrifugas, están

asociados riesgos de seguridad industrial, debido a que es necesario abrir la

maquina, introducir el brazo y se pueden presentar accidentes con las cuchillas y

riesgos de ergonomía, puesto que se debe mover manualmente la canasta, la cual

tiene un peso aproximado de 1.200 Kg. (Ver tabla 6. Riesgos de seguridad

asociados al lavado de las centrífugas). La compañía está certificada en Oshas

18001, por lo cual eliminar los riesgos de accidentes es fundamental para esta

organización.

Page 25: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

25

Tabla 6. Riesgos de seguridad asociados al lavado de las centrífugas

ACTIVIDAD RIESGO

Bloqueo / Desbloqueo en CCM Eléctrico

Subir / Bajar escaleras desde 2do piso hasta CCM

Caídas

Abrir puerta frontal Ergonomía, Golpes y Atrapamiento

Exposición a máquina abierta Golpes y Cortadura

Mover canasta manualmente Ergonomía y Cortadura

Caminar en piso mojado Caídas

Fuente. Autores con información de la empresa

Teniendo en cuenta lo anterior la compañía requiere un sistema de lavado

automático para las centrifugas, donde el tiempo de inactividad de la maquina sea

mínimo, los costos de producción se disminuyan y los operarios no estén

expuestos a riesgos de seguridad y ergonomía.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Como mejorar la eficiencia en el proceso de lavado de la centrifuga, donde se

disminuya el tiempo de inactividad de la maquina en un 30%, se reduzcan los

costos de producción y se eliminen los riesgos de accidentes para los operarios?

Page 26: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

26

2. JUSTIFICACIÓN

En la planta de molienda se obtiene almidón, Fibra, Germen y gluten, el producto

principal es el almidón libre de proteínas. La capacidad del proceso de

deshidratación y secado de almidón es de 7.400 toneladas por mes, este almidón

se envía a la planta de empaque, donde una parte se reenvía a la planta de

mezclas para la fabricación de mezclas secas de panadería y la otra es empacada

para comercialización a mayoristas.

El proceso de deshidratación y secado de almidón es de suma importancia para la

fabricación del almidón, el propósito de este proceso es retirarle el agua del

almidón obteniendo así una torta o galleta con un promedio de humedad de 30%.

Con el desarrollo e implementación de este proyecto se pretende que la empresa

sin realizar una gran inversión, obtenga beneficios económicos aumentando en 6

toneladas por mes la productividad del proceso de deshidratación y secado de

almidón en la centrifuga Reineveld y disminuyendo el consumo energético y de

gas en la planta de Almidones Modificados.

Se calcula que la reducción del tiempo de lavado se pueda minimizar alrededor de

un 30% teniendo en cuenta que se eliminarían las actividades de:

• Bloqueo / Desbloqueo en Cuarto Control de Motores

• El operario no tendrá que Bajar / subir hasta el Cuarto Control de Motores

• No se tendrá que abrir la máquina para realizar el lavado

• No será necesario mover la canasta manualmente

Con la implementación del sistema automático de lavado en la centrifuga

Reineveld en la planta de Almidones Modificados, donde se disminuya el tiempo

de inactividad en un 30% y se elimine el exceso de consumos de gas y energético

Page 27: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

27

en un 100% representa para la empresa beneficios de $ 5.848.168 mensuales, lo

que equivale a $ 70.178.011 al año (Ver Tabla 7 Beneficios económicos en

productividad y tabla 8. Beneficios económicos del proyecto).

Este proyecto estará enfocado en la Centrifuga Reineveld de la planta de

Almidones Modificados teniendo en cuenta que la producción en esta planta es

mas flexible en comparación con la planta de Molienda, ya que en la planta de

almidones modificados el proceso de fabricación de los productos como almidones

catiónicos, adelgazados, acetilados, oxidados y farmales especiales, cuenta con

un proceso mas complejo de fabricación por los tratamientos especiales que se le

realizan en estos productos, esto hace que la elaboración de estos almidones se

realice por batchs, por ello los lotes de producción son mas pequeños, lo que

genera que la planta tengan mas paradas por cambio de referencia durante una

semana, lo cual permite realizar las pruebas piloto para la implementación del

sistema automático de lavado de la centrifuga.

Por otra parte la centrifuga Reineveld de la planta de almidones modificados por

ser del mismo fabricante que la centrifuga Reineveld de 150 toneladas ubicada en

la planta de Molienda Húmeda, tiene una estructura similar lo cual permitirá

replicar el sistema de lavado automático fácilmente.

Page 28: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

28

Tabla 7: Beneficios económicos en productividad

DESCRIPCIÓN Unidades Sistema Actual

Nuevo Sistema

Productividad estándar ton/día 40 40

Tiempo de centrífuga inactiva por proceso de lavado

min 10 7

Pérdida de productividad ton/día 0,8 0,6

ton/mes 20,0 14,0

Costo de oportunidad $/mes 12.000.000 8.400.000

Diferencia entre el costo de oportunidad

$/mes $ 3.600.000

Costo de oportunidad $/año $ 43.200.000

Fuente. Autores con información de la empresa

Tabla 8: Beneficios económicos del proyecto

Descripción Valor

Aumento en productividad $ 3.600.000

Eliminación del exceso de consumo de gas $ 994.743

Eliminación del exceso de consumo energético $ 1.170.091

Eliminación de parada por taponamiento $ 83.333

Beneficio total del proyecto x mes $ 5.848.168

Beneficio total del proyecto x año $ 70.178.011

Fuente. Autores con información de la empresa

El sistema de lavado de las centrifugas, debe contar con un diseño el cual

brindaría beneficios en lo relacionado con seguridad y ergonomía para los

operarios, aspectos fundamentales para la compañía, ya que cuenta con

certificación OSHAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional.

Page 29: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

29

3. ALCANCE

Este proyecto se desarrollara en la centrifuga Reineveld del proceso de

deshidratación y secado de almidón, la cual se encuentra en la planta de

Almidones Modificados.

La razón por la cual se eligió desarrollar este proyecto en las centrifuga, es debido

a que el sistema de lavado de la tela es vital para el proceso de deshidratación y

secado, además con la implementación se obtendrá beneficios económicos para

la compañía; de seguridad y ergonomía para los operarios.

La compañía cuenta con tres centrifugas para el proceso de deshidratación del

almidón y este proyecto está orientado a la implementación en una sola centrifuga,

que es la Reineveld de la planta de almidones modificados, que será la planta

piloto, con capacidad de producción de 40 toneladas día y con un tiempo de

lavado manual promedio de 10 minutos.

Es importante destacar que la planta de almidones modificados cuenta con un

proceso de producción flexible, esto permite realizar las pruebas piloto e

implementación del proyecto.

Además la estructura física de la centrifuga Reineveld de 40 toneladas ubicada en

la planta de almidones modificados es igual a la centrifuga Reineveld de la planta

de Molienda húmeda con capacidad de 150 toneladas y similar a la Robatel de

250 toneladas, esto permite que el proyecto del sistema de lavado automático se

implemente con gran facilidad en las otras dos centrifugas.

La implementación del sistema automático de lavado para las dos centrifugas

restantes, estará a cargo de la gerencia de producción y se tiene proyectado que

para el segundo semestre del 2013 las dos centrifugas de la planta de Molienda

Húmeda ya cuenten con el sistema automático de lavado. La implementación del

sistema de lavado automático se realizara teniendo en cuenta los resultados que

Page 30: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

30

se obtengan con el desarrollo del este trabajo de grado y de acuerdo a la

efectividad que demuestre la alternativa en las pruebas piloto que se realizaran en

la planta de Almidones Modificados, posteriormente se realizara la implementación

que será evaluada y analizada.

Page 31: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

31

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar la eficiencia del sistema de lavado de las centrifugas del proceso de

deshidratación de almidón, con el objeto de disminuir el tiempo de inactividad de la

maquina en un 30% de la planta de Almidones Modificados.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un análisis al proceso de lavado de las centrifugas de

deshidratación de almidón.

Investigar las diferentes alternativas con las cuales se pueda automatizar el

proceso de lavado y se eliminen los riesgos de accidentalidad a los que

están expuestos los operarios.

Implementar una alternativa de sistema automático de lavado cumpliendo

con los requerimientos exigidos por el proceso.

Validar y evaluar que el sistema automático de lavado que se implemente

cumpla los parámetros señalados en cuanto a la reducción del tiempo y

eliminación de riesgos de seguridad y ergonomía.

Page 32: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

32

5. MARCO DE REFERENCIA

En el desarrollo de este proyecto de grado se referencian fundamentos teóricos

aplicados en la Ingeniería Industrial y metodologías desarrolladas en Japón, las

cuales han sido fundamentales para la ejecución de proyectos de mejoramiento.

Muchas industrias han adoptado estas herramientas pues la aplicación es sencilla

y los resultados que se pueden alcanzar son de gran valor, la filosofía de que “las

cosas siempre pueden hacerse mejor” nos lleva a buscar herramientas las cuales

nos permita mejorar los procesos.

Este tipo de estrategias permiten obtener resultados óptimos durante el desarrollo

de la tesis. A continuación se citan las referencias utilizadas para el desarrollo de

este proyecto de grado.

5.1 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Se define automatización de procesos, como el proceso de hacer que las

maquinas sigan un orden predeterminado de operación con una mínima

intervención humana, usando equipos y dispositivos especializados que ejecuten y

controlen los procesos de manufactura. La automatización en todo su potencial, se

logra usando diversos dispositivos como: sensores, actuadores, técnicas y

equipos capaces de observar y controlar todos los aspectos del proceso de

manufactura, de tomar decisiones acerca de cambios que se deben hacer en la

operación y de controlar todos los aspectos de ésta.

5.1.1 Aplicación de la automatización

Se puede aplicar la automatización a la manufactura de todo tipo de bienes, desde

materias primas hasta productos terminados y en todos los tipos de producción,

desde talleres hasta grandes instalaciones manufactureras. La decisión de

Page 33: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

33

automatizar una instalación nueva o existente de producción requiere tener en

cuenta los siguientes puntos:

El tipo de producto manufacturado.

La cantidad y la velocidad de producción requerida.

La fase particular de la operación de manufactura que se va a automatizar.

El nivel de capacitación de la mano de obra disponible.

Todo problema de confiabilidad y mantenimiento que se pueda relacionar con

los sistemas automatizados.

La economía, análisis de costo beneficio.

La maquinaria a utilizar en la implementación.

El software (PLC) para controlar la lógica del funcionamiento de la maquina.

Debido a que la automatización suele implicar costos iníciales de equipo, y

requiere un conocimiento de los principios de operación y mantenimiento, para

tomar la decisión de implementar a un determinado nivel de automatización debe

implicar un estudio cuidadoso de las necesidades reales de la organización. No es

raro que una empresa comience a implementar la automatización con gran

entusiasmo y grandes metas, solo para descubrir que las ventajas económicas

son en gran parte una ilusión y no una realidad, y que en la evaluación final, de la

automatización no fue económica. En muchos casos es conveniente la

automatización selectiva, y no la automatización total de una instalación. 1

1. Kalpakjian Serope, Schmid Steven R. Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Pearson educación, 2002.

P.1023 -1026

Page 34: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

34

5.1.2 Niveles de automatización

La automatización de la producción y de los procesos industriales pueda ser

realizada dependiendo del nivel al que se produce:

Nivel 1. Elemental – nivel de Maquina: a este nivel se automatizan

operaciones específicas a realizar por dispositivos mecánicos.

Nivel 2. Maquinas simple: a este nivel se automatizan las tareas a realizar

por maquinas destinadas a la realización de operaciones especificas como

tornos y fresadoras.

Nivel 3. Proceso: a este nivel se automatiza las tareas combinadas de los

diferentes dispositivos que participan en un determinado paso en la

elaboración de un producto.

Nivel 4. Nivel de gestión integrada: a este nivel se combinan todos los

elementos implicados en los procesos de fabricación de diferentes

productos en una planta industrial. 2

5.1.3 Tipos de automatización

Los enormes avances en el campo de la automatización industrial han hecho

aparecer miles de máquinas automatizadas, con características diversas. Los

siguientes tipos de automatización son especialmente importantes; los

aditamentos para máquinas, las máquinas de control numérico, los robots, la

inspección automatizada del control de calidad, los sistemas de identificación

automática y los controles automáticos de los procesos.

2. García Higuera, Andrés. El Control Automático En La Industria. Ediciones de la Universidad de Castilla - La

Mancha 2005. P. 23

Page 35: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

35

Aditamentos para máquina

Los aditamentos se añaden a las maquinas, son por lo general relativamente

económicos, ya que reducen el esfuerzo humano y el tiempo requerido para

realizar una operación. Estos aditamentos representan la tecnología más antigua

en automatización y por lo general, están presentes en todos los sistemas de

producción.

Ejemplo: aditamentos para alimentación por cargador, dispositivos para centrado y

sujeción en tornos, alimentadores de tiras para máquinas troqueladoras, tolvas

vibradoras con báscula que dejan caer cargas de productos químicos en

recipientes a la espera.

Maquinas de control numérico

Al desarrollarse una amplia gama de aplicaciones para este importante logro

tecnológico, las máquinas de control numérico (CNC, por sus siglas en ingles) se

convierten en el periodo 1950-1980 en las heroínas de las maquinas automáticas.

Estos aparatos se programan mediante una cinta magnética o computadoras, para

realizar repetidamente un ciclo de operaciones. La maquina tiene un sistema de

control que lee las instrucciones y las traduce en operaciones; sus ajustes los

efectúa el sistema de control, en lugar de seres humanos.

Robots

La robótica es un campo en rápido desarrollo, en que maquinas de tipo humano

ejecutan tareas de producción. El robotic Institute of América define un robot

industrial como un manipulador reprogramable, multifuncional diseñado para

mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especializados a través de

movimientos variables programados para desempeñar diversas tareas.

Page 36: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

36

Inspección automatizada del control de calidad

Los sistemas de inspección automatizada del control de calidad son maquinas que

se han integrado a la inspección de productos con fines de control de calidad.

Estos sistemas efectúan una amplia gama de pruebas e inspecciones y se usan

en muchas industrias. Se pueden emplear para medir las piezas, comparar las

mediciones con las normas y determinar si las piezas cumplen con las

especificaciones de calidad. De manera similar, se pueden utilizar esas maquinas

para verificar el desempeño de los circuitos electrónicos. Por ejemplo, las

computadoras, se verifican con software que comprueba cada una de las

funciones que deben efectuarse.

Sistemas automáticos de identificación

Los sistemas automáticos de identificación (AIS, por sus siglas en ingles) utilizan

códigos de barras, frecuencias de radio, tiras magnéticas, reconocimiento óptico

de caracteres y visión de maquinas para detectar e introducir datos en las

computadoras. Los datos que aparecen sobre los productos, documentos, piezas

y recipientes se leen sin necesidad de que los trabajadores los lean o interpreten.

Controles automáticos de procesos

Los controles automáticos de procesos utilizan sensores para obtener mediciones

del desempeño de los procesos industriales, comparan estas mediciones con los

valores estándar incluidos en los programas de la computadora y, cuando el

desempeño varia de forma significativa en relación con el estándar, envía señales

que modifican los ajustes de los procesos. 3

3. Norman Gaither, Greg Frazier. Administración de producción y operaciones. International Thomson Editores.

2000. P. 163.

Page 37: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

37

5.2 MÉTODO KAIZEN

En las últimas décadas la economía japonesa se ha convertido en una de la más

desarrolladas y competitivas del mundo. Se argumenta que la clave de la ventaja

competitiva de esta economía es lo que se denomina KAIZEN.

La palabra KAIZEN significa mejoramiento, esto es una mejora continua en la

forma de trabajar, que afecta no solo al lugar de trabajo sino también el entorno

familiar, social y personal, por otra parte, se trata de una mejora continua que

involucra tanto a trabajadores como a los gerentes es un esfuerzo totalmente

integrado hacia el mejoramiento del desempeño en todos los niveles, dando lugar

a lo que se denomina un control total de la calidad (CTC). Este CTC está dirigido

hacia la satisfacción de metas funcionales y transversales como calidad, coste,

programación, desarrollo del potencial humano y desarrollo de nuevos productos

con el fin de conseguir una mayor satisfacción del cliente. 4

El Kaizen muestra habilidades individuales para trabajar de manera efectiva en

pequeños grupos, resolviendo problemas, documentando y mejorando procesos,

recolectando y analizando datos y autodirigíendose en un grupo de trabajo. Esto

empuja la toma de decisiones (la propuesta de tomarlas) hacia los trabajadores,

que requieren de discusiones abiertas y de consenso en los grupos antes de

implantar ninguna decisión. Kaizen es una filosofía total que lucha por la

perfección y sustenta al TPS (Sistema Productivo de Toyota). 5

4 Gil Estallo María de los Ángeles, Monzón Graupera Joaquín-Andrés, Giner de la Fuente Fernando. Cómo crear y hacer funcionar una empresa: casos prácticos. Esic. 1996. P. 221

5 Liker Jeffrey K. Las claves del éxito de Toyota. Mc Gram.Hill. 2004. P. 60

Page 38: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

38

El Kaizen se basa en las siguientes pautas

Reconocimiento del problema.

Necesidad de mejorar.

Resolución del problema.

Estandarización. 6

Resolución de problemas con el enfoque kaizen.

El kaizen enfoca los problemas según los siguientes criterios:

Reconocer que existe un problema.

El problema es que la gente que crea en problema no sufre las

consecuencias.

No debe pasarse un problema al proceso siguiente.

La primera reacción es ocultarlo.

Cada problema que se presenta es una oportunidad de mejora.

Compartir los problemas con la gerencia.

Debe crearse un ambiente propicio para que los problemas salgan.

Debe darse la bienvenida a la oportunidad de mejora.

Los problemas deben cuantificarse.

Los problemas deben ocurrir en sentido transversal (entre procesos).

Lo peor que se puede hacer es ocultar un problema. 6

La mejora continua en el desempeño global de la organización debería ser un

objetivo permanente de ésta. La mejora continua en un sistema de gestión de la

calidad busca incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los

Clientes y de otras partes interesadas.

6 Alarcón González Juan Ángel. Reingeniería de procesos empresariales. Fundación Confemetal.1999. P. 160

Page 39: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

39

Las siguientes son acciones destinadas a la mejora:

Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la

mejora;

El establecimiento de los objetivos para la mejora

La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos

La evaluación de dichas soluciones y su selección

La implementación de la solución seleccionada

La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos

La formalización de los cambios.

Los resultados se revisan cuando es necesario, para determinar oportunidades

adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La

información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y

la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden asimismo, utilizarse para

identificar oportunidades para la mejora. 7.

7.

Documento en línea disponible en: http://www.grupokaizen.com/lg/lg12.php Último acceso 01/03/2012

Page 40: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

40

5.2.1 El despilfarro

El núcleo fundamental en la fabrica Lean es la reducción de los despilfarros.

Despilfarro es un término amplio y de significados conocidos. La definición de

despilfarro en este contexto es: todo aquello que no añade valor al producto.

Fui Cho (Toyota) define el despilfarro como “todo lo que no sea la cantidad mínima

de equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo del trabajador, que resulte

absolutamente esencial para añadir valor al producto. 8

En los procesos de cualquier tipo pueden presentarse hasta siete tipos de

despilfarro:

Sobreproducción: Derivado de producir más allá de la necesidades de la

demanda, para obtener economías de escala (como hace el mundo

convencional) o para cubrirse de posibles problemas (los frecuentes “por si

acaso”), entre otras razones.

Sobreprocesamiento: despilfarro que ocurre como consecuencia de la

aplicación de un exceso de medios o recursos para llevar a cabo un

proceso, cuyos motivos pueden ser muy variados (método de trabajo

inadecuado, capacitación insuficiente del personal, organización de los

puestos de trabajo incorrecta).

Stock o inventarios: cualquier acumulación de materiales en almacenes a

la entrada o salida de un proceso, de cualquier tipo (materiales, productos

en proceso o producto acabado), es un despilfarro de forma de stock.

Cuando el objetivo del proceso sean personas (caso de servicios

personales), el equivalente al concepto de acumulación de materiales en

stock, es la acumulación de personas en una cola.

8. Patxi Ruiz de Arbulo López. La gestión de costes en lean Manufacturing. Netbiblo. 2007. P. 17

Page 41: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

41

Transporte: mover materiales o productos dentro de los procesos o entre

ellos, es una actividad que no aporta valor alguno, La disposición de los

procesos en la planta y la distancia entre ellos, juega un papel muy

importante para evitar este despilfarro, siendo la disposición en flujo

continuo, propia de la gestión lean.

Movimientos: los trabajadores de cualquier proceso deben ocuparse de las

tareas que les hayan sido encomendadas, pero tratando de que para ello

hayan de recorrer la mínima distancia, puesto que el desplazamiento de las

personas no aporta valor alguno y constituye un despilfarro.

Esperas: materiales, productos o puestos de trabajo parados, suponen un

claro despilfarro. En efecto, cualquier tipo de espera de unos o otros, sea

por falta de material, desajuste en la cargas de trabajo o problemas de

cualquier tipo, no aporta valor alguno y constituye un desperdicio.

Sin embargo, los equipamientos no tienen por qué trabajar más de lo que

sea preciso para producir lo que este planificado, ya que entonces se

incurriría en un despilfarro por sobreproducción y se generaría un stock de

producto, otro claro despilfarro.

Defectos de calidad: la calidad debe estar asegurada en todas y cada una

de las actividades de los procesos, tal como ya ha sido comentado.

Además, la falta de la calidad es un claro despilfarro en el sentido de

implicar actividades sin valor añadido, pues obliga a volver a procesar por

segunda vez un producto y genera, de este modo, actividades sin valor

agregado, las que ya se habían realizado en el producto y que aportaban

valor y que ahora dejan de tenerlo al no cumplir el producto con los

requisitos de calidad. 9

9. Cuatrecasas Lluís. Claves de 'Lean management. Gestión 2000. 2006. P. 19

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42

5.2.2 Herramientas de la calidad

Los métodos estadísticos son herramientas eficaces para mejorar el proceso de

producción y reducir sus defectos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las

herramientas estadísticas son precisamente herramientas; no servirán si se usan

inadecuadamente.

Con frecuencia se intenta reducir los defectos de producción remontándose

directamente a la causa del efecto. Este es un enfoque directo y, a primera vista,

parece que es eficiente. Pero, en la mayoría de los casos, las causas encontradas

por medio de ese enfoque no son las verdaderas. Si se aplican soluciones a los

defectos basándose en el conocimiento de esas causas falsas, el intento puede no

tener resultados y el esfuerzo se perderá. El primer paso para encontrar la

verdadera causa es una observación cuidadosa del fenómeno del defecto. Luego

de esa observación cuidadosa, la verdadera causa será evidente. Las

herramientas estadísticas dan objetividad y precisión a las observaciones. 10.

Diagrama causa – efecto

El diagrama causa – efecto es una grafico que muestra las relaciones entre una

característica y sus factores o causas.

El diagrama causa – efecto es así la representación grafica de todas las posibles

causas de un fenómeno. Todo tipo de problema, como el funcionamiento de un

motor o una bombilla que no enciende, puede afrontarse con este tipo de análisis.

10. Vasco Eloisa y Kume Hitoshi. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. AOTS.

1985. P. 1.

Page 43: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

43

Generalmente, el diagrama asume la forma de espina de pez, de donde toma el

nombre alternativo de diagrama de espina de pescado.

Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de forma ordenada y

completa todas las causas que pueden determinar cierto problema y constituye

una utilísima base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de sus

verdaderas causas, es decir, el autentico análisis causa-efecto.

El análisis causa-efecto, en su significado más completo, es el proceso que parte

de la definición precisa del efecto que deseamos estudiar y, a través de la

fotografía de la situación, obtenida mediante la construcción del diagrama, permite

efectuar un análisis de las causas que influyen sobre el efecto estudiado. 11

11. Eceizabarrena Cárdenas, Javier. Los Siete Instrumentos de la Calidad Total. Díaz de Santos, S.A. 2005. P.

99

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44

Figura 2. Diagrama Causa – Efecto

Fuente. Autores con información de la empresa

Perdida productividad en

el proceso de deshidratación y

secado

MANO DE OBRA MAQUINARIA

MATERIALES MÉTODO

Mala instalación de la tela

Mal lavado de la tela

Baja densidad del almidón

Medio filtrante roto

Lavado manual de la centrifuga

Cuchilla sin filo

Alta vibración de la centrifuga

Taponamiento de sinfín descarga

Taponamiento de poros de medio

filtrante

Alta humedad en bicarbonato

Dry grits

Bloqueo y desbloque de la centrifuga

Paso de almidón liquido

Falta de Automatización

Page 45: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

45

Tabla 9: Impacto de las causas en la pérdida de productividad

CATEGORIA Causas Tiempo

(min) Frecuencia x Semestre

Total tiempo

(min/sem)

Total tiempo

(min/ mes) Porcentaje

MÉTODO

Mal lavado de la tela 20 48 960 160 8,92%

Taponamiento de poros de medio filtrante 5 180 900 150 8,36%

Paso de almidón liquido 120 6 720 120 6,69%

Lavado manual de la centrifuga 7 540 3780 630 35,13%

Bloqueo y desbloque de la centrifuga 3 540 1620 270 15,06%

MAQUINARIA

Cuchilla sin filo 15 48 720 120 6,69%

Dry grits 15 48 720 120 6,69%

Taponamiento de sinfín descarga 15 1,5 22,5 3,75 0,21%

Alta vibración de la centrifuga 3 180 540 90 5,02%

MATERIALES

Baja densidad del almidón 10 1 10 1,67 0,09%

Medio filtrante roto 30 1,5 45 7,5 0,42%

Alta humedad en bicarbonato 3 1 3 0,5 0,03%

MANO DE OBRA

Mala instalación de la tela 30 24 720 120 6,69%

TOTAL 10760,5 1793,42 100%

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 46: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

46

Diagrama de pareto

El diagrama de Pareto es un método grafico para definir los problemas más

importantes de una determinada situación, por consiguiente, las prioridades de

intervención. El objetivo consiste en desarrollar una mentalidad adecuada para

comprender cuales son las pocas cosas más importantes y centrarse

exclusivamente en ellas. Efectivamente, se ha demostrado que el secreto del éxito

en toda disciplina depende de contar con unas pocas prioridades claras en las que

concentrarse.

Es preciso por ello aprender a captar esas prioridades, es decir, las cosas más

importantes.

Sin embargo se debe hacer ciertas consideraciones sobre lo que quiere decir

importante. En realidad, no existen cosas importantes en sentido absoluto, sino

que la importancia de un objeto o de un dato es función de dos elementos:

La situación en la que nos encontramos

Los objetivos que nos hemos fijado.

Solo mediante el examen de esos dos elementos podremos comprender que es

más importante para nosotros. 12

12. Eceizabarrena Cárdenas, Javier. Los Siete Instrumentos de la Calidad Total. Díaz de Santos, S.A. 2005. P.

115

Page 47: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

47

Los diagramas de Pareto están basados en la teoría de Escala de Preferencias

desarrollada por el economista y sociólogo italiano W. Pareto. Es conocido

también como diagrama 80-20, en relación a la teoría de W. Pareto que dice que

en muchos casos el 80% de los efectos esta producido por el 20% de las causas.

Aplicando esta regla en la resolución de los problemas, se puede observar que los

defectos o las posibilidades de mejora dependientes de causas variadas, suelen

estar influidos en mucha mayor proporción por un pequeño número de causas y

que corrigiéndolas se obtienen unos resultados muy favorables.

Los diagramas de Pareto son gráficos de barras especiales, que se emplean para

mostrar la frecuencia relativa de hechos tales como productos defectuosos, las

reparaciones, los defectos, las reclamaciones, los fallos o los accidentes. La

información se representa en un diagrama de Pareto en orden descendente,

desde la categoría mayor hasta la más pequeña. 13.

13. De la Fuente García David. Organización de la Producción en Ingenierías. Universidad de Oviedo. 2006. P.

170

Page 48: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

48

Tabla 10: Clasificación de causas

Total Tiempo (min) 1793,42 CAUSAS Tiempo (min) Porcentaje Acumulado

MÉTODO 1330 74% 74%

MAQUINARIA 334 19% 93%

MANO DE OBRA 120 7% 99%

MATERIALES 10 1% 100%

TOTAL 1793,42 100% Fuente. Autores con información de la empresa

Grafica 3: Causas de pérdida de productividad clasificadas

Fuente. Autores con información de la empresa

De acuerdo al diagrama de Pareto podemos evidenciar que el problema de la baja

productividad del proceso de secado y deshidratación de almidón es debido a que

el método que se utiliza en el procedimiento de lavado no es el mas adecuado.

1330

334

120

10

74%

93%

99% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

200

400

600

800

1000

1200

MÉTODO MAQUINARIA MANO DE OBRA MATERIALES

Tie

mp

o (m

in)

CAUSAS

Causas de perdida de productividad del proceso de deshidratación y secado

Page 49: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

49

Tabla 11: Casusas de pérdida de productividad de acuerdo al impacto

Total Tiempo (min) 1793,33

CAUSAS Tiempo

(min/mes) Porcentaje Acumulado

1 Lavado manual de la centrifuga 630 35% 35%

2 Bloqueo y desbloque de la centrifuga 270 15% 50%

3 Mal lavado de la tela 160 9% 59%

4 Taponamiento de poros de medio filtrante 150 8% 67%

5 Paso de almidón liquido 120 7% 74%

6 Cuchilla sin filo 120 7% 81%

7 Dry grits 120 7% 88%

8 Mala instalación de la tela 120 7% 94%

9 Alta vibración de la centrifuga 90 5% 99%

10 Medio filtrante roto 7,5 0% 100%

11 Taponamiento de sinfín descarga 3,75 0% 100%

12 Baja densidad del almidón 1,6 0% 100%

13 Alta humedad en bicarbonato 0,48 0% 100%

TOTAL 1793,33 100% Fuente. Autores con información de la empresa

Teniendo en cuenta lo representando en la grafica podemos observar que el 74%

de las causas del problema de perdida de productividad en el proceso de

deshidratación y secado están directamente relacionadas con el método de lavado

manual de las centrifugas.

Page 50: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

50

Grafica 4: Causas de Perdida de productividad

Fuente. Autores con información de la empresa

630

270

160 150

120 120 120 120

90

7,5 3,75 1,6 0,48

35%

50%

59%

67%

74%

81%

88%

94%

99% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

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CAUSAS

Causas de Perdida de productividad

Page 51: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

51

Ciclo PHVA

La mejora continua se apoya en el ciclo de Shewhart, que consta de los siguientes

pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Este ciclo ha sido divulgado por

Deming y se conoce como ciclo PHVA.

La planificación comienza con una definición del problema y la reunión de datos

para su análisis. Posteriormente, se deben identificar las causas, determinar los

posibles cursos de acción que permitan solucionar el problema y elegir uno. La

fase Hacer se puede dividir en dos etapas: formación y puesta en práctica. Una

vez que se ha elegido un curso de acción, la dirección debe formar a los

trabajadores para que ejecuten correctamente las actividades que tienen que

llevar a cabo. A continuación se ponen en marcha las medidas oportunas con un

carácter limitado. Se trata de constatar si se han producido las mejoras

anticipadas. Si así ha ocurrido, en la cuarta etapa, se emprende una actuación

final, aplicando la mejora en todas las situaciones posibles.

El ciclo PHVA se reinicia continuamente. La mejora conseguida se convierte en un

estándar que es rediseñado con nuevos planes para más mejoras. De esta forma

el ciclo PHVA se entiende como un proceso de permite fijar nuevos estándares

solo para refutarse, revisarse y reemplazarse por estándares mejores. En tanto la

mayoría de los trabajadores occidentales consideran los estándares como

objetivos fijos, los practicantes del PHVA los consideran como el punto de partida

para hacer un mejor trabajo la siguiente vez. Este proceso de estabilización con

frecuencia recibe el nombre de ciclo EHVA (Estandarización – Hacer – Verificar –

Actuar) y abarca las actividades orientadas a mantener los actuales estándares

tecnológicos, administrativos y de operación, mientras que la mejora se refiere a

las actividades enfocadas a mejorar los estándares corriente de funcionamiento. 14.

14. Fernández Sánchez Esteban. ADMINSTRACION DE EMPRESAS Un enfoque interdisciplinar. Paraninfo

S.A. 2010. P. 44

Page 52: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

52

Figura 3: Ciclo PHVA

Fuente: Autores

•Evaluar la efectividad delsistema implementado.

•Verificar reduccion deltiempo de lavado de lacentrifuga.

• Verificar eliminacion deriesgos de seguridad yergonomia.

•Realizar ajuste para correctofuncionamiento del sistemaautomático de lavado.

•Estandarizar, documentar ydivulgar sistemade lavadoautomatico de la centrifugasde deshidratacion.

•Realizar ensayos preliminaresy pruebas en planta piloto.

•Implementar sistema delavado automático.

•Analizar proceso de lavadode centrifuga.

•Investigar posiblesalternativas de lavado.

•Seleccionar un método delavado y diseñar propuesta.

•Presentar una propuesta aIndustrias delMaíz.

P H

VA

Page 53: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

53

5.3 LAS CENTRIFUGAS

Las centrifugas sirven para separar mezclas de sólidos con líquidos o de líquidos

con líquidos. Las mezclas introducidas en ellas se someten a la acción de la

fuerza centrifuga por efecto del rápido giro del tambor. Esta fuerza inercial es

comparable a la aceleración de la gravedad (campo gravitatorio) que causa la

sedimentación de las suspensiones, pero es cientos de veces e incluso miles de

veces mayor. Bajo su efecto, las partículas de materia solida suspendidas en un

líquido son forzadas a depositarse sobre las paredes del tambor o de un medio

filtrante, permeable al líquido, que las retiene. 15

5.3.1 La Centrífuga Reineveld

La centrífuga Reineveld es un dispositivo mecánico utilizando el principio de la

fuerza centrífuga para separar sustancias de diferentes densidades. Es aplicable

para la separación de líquidos y sólidos. El equipo cuenta con un eje horizontal y

una cesta que tiene una pared perforada diseñada para la evacuación de la

corriente del efluente. Es particularmente adecuado para la deshidratación de finos

sólidos cristalinos o granular. La medida de partículas en el intervalo de 2 a 100

micras.

Las centrifugadoras Reineveld se utilizan en todo el mundo para una variedad de

aplicaciones, ya que son los más adecuados para la deshidratación de finos

sólidos cristalinos o granular en el rango de tamaño de 2 a 100 micras.

15. Vollrath Hopp. Fundamentos de tecnología química. Editorial Reverté S.A.1984 – P. 403

Page 54: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

54

Las Centrífugas Reineveld se utilizan principalmente para procesar una variedad

de almidones derivados del maíz, trigo, tapioca y arroz, pero también son eficaces

en otras aplicaciones, por lo que es una solución ideal para farmacéutica de

alimentos y bebidas, productos químicos y las industrias.

Aplicada a la suspensión de almidón modificado y sin modificar, las máquinas

tienen una capacidad de hasta 230 toneladas métricas de producto seco por día,

dependiendo del tipo de producto.

Diseño y construcción

Todas las centrífugas Reineveld cuentan con una construcción muy robusta que

contribuye a los costos bajos de mantenimiento de la máquina. La durabilidad es

otra característica principal de la máquina, dado que la producción de almidón es

continua, suelen tener una larga vida operativa. Las centrífugas pueden funcionar

a plena capacidad (24 horas al día, 7 días a la semana) durante muchos años.

Máquinas de más de 40 años de edad y sigue participando en la producción de

almidón.

La cesta de acero inoxidable es el corazón de la centrífuga Reineveld. Las cestas

se hacen del acero inoxidable dúplex que es altamente resistente a la corrosión y

como resultado, especialmente adecuado para aplicaciones en la industria de

alimentos y bebidas, donde el producto libre de contaminante es una necesidad.

El diseño superior, el resultado de los continuos esfuerzos de investigación e

ingeniería, asegura la humedad residual consistentemente bajas en los sólidos

separados, así como los filtrados libres de sólidos.

La construcción única y patentada de la centrífuga Reineveld coloca la cesta en la

parte delantera de la máquina y en el centro de gravedad de la masa giratoria de

Page 55: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

55

la máquina (cesta y carga), mientras que el hierro fundido cuerpo de la caja

asegura amortiguación óptima de vibración que hace que la ejecución de la

máquina sea muy suavemente. En conjunto, estas características permiten lograr

velocidades de rotación muy altas, y como consecuencia una menor humedad y

un tiempo de secado más corto. El grado de humedad de las Centrífugas

Reineveld es de 32-36%.16.

5.3.2 La Centrifuga Robatel.

Rousselet Robatel es un fabricante de centrífugas horizontales y centrífugas

verticales con descarga por el fondo, las centrífugas son empleadas en la

industria química, farmacéutica, química fina, y agro-alimentario. Las

características incluyen sistemas de limpieza validada, instalación, diseño que

conforma a las normas GMP, control manual, e instalaciones con sistemas de

contención. La centrífuga con eje horizontal separa de manera eficiente los

sólidos de líquidos a través de la utilización de la fuerza centrífuga. La centrífuga

horizontal se conoce bien por causa de la fuerza centrífuga más elevada, eficacia

de separación y ciclos cortos.

La centrífuga horizontal contiene una cuchilla para la descarga automática de los

sólidos, después de ser deshidratados la cuchilla automática corta los sólidos

endurecidos y los transporta por medio de un sinfín donde son descargados hacia

una caja mezcladora para homogenizar la galleta y direccionarla a un secador

flash cuyo objetivo es retirarle la humedad y transportarla por un sistema

neumático a unos silos de almacenamiento.

16. Documento en línea disponible en: http://www.reineveld.com/operation.php. Ultimo acceso 12/02/2012

Page 56: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

56

Esta descarga automática elimina la necesidad de intervención del operador

durante el proceso, minimizar la contaminación y la exposición del operario al

producto que se procesa. 17

La centrifuga Robatel, posee el mismo sistema de funcionamiento de la centrifuga

Reineveld, la diferencia está en el sistema de raspado de la maquina. La Robatel

trabaja con un sistema de corte escalonado, es decir, posee 2 cilindros hidráulicos

que por medio de sensores finales de carrera, realizan movimientos transversales

y longitudinales. Esto es debido a la gran velocidad que desarrolla el equipo. El

sistema de llenado a la centrifuga Robatel funciona con dos cilindros neumáticos,

los cuales realizan la operación de llenado lento y llenado rápido.

17. Documento en línea disponible en: http://www.robatel.com/espanol/aboutus.php. Ultimo acceso 01/03/2012

Page 57: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

57

6. ASPECTO METODOLÓGICO

A continuación se presenta la metodología que permite el desarrollo del presente

proyecto, en donde se muestran aspectos como el tipo de investigación, las

técnicas y procedimiento que se utilizaran.

6.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es mejorar la eficiencia del

sistema de lavado de las centrifugas de deshidratación, el tipo de la investigación

será de tipo descriptivo y explicativo, ya que en la primera fase se realiza la

descripción de todas las implicaciones del problema y posteriormente se centra en

buscar las causas de la ocurrencia del problema, analizando las diferentes

variables y las relaciones de causa-efecto.

Se utiliza la triangulación metodológica; que puede implicar la triangulación dentro

del mismo método o entre métodos diferentes. En el mismo proceso se puede

utilizar diferentes técnicas e instrumentos provenientes de un método particular

referidas al mismo objeto; o también se puede utilizar una combinación de

métodos (la observación, la entrevista, el análisis de documentos, etc.) que van a

dar mayor consistencia a la información y reducir los sesgos que producen los

instrumentos particulares.18.

Esto nos permite aplicar diversos métodos para recaudar la información,

encontrando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Este tipo de

metodología hace que el desarrollo de este proyecto cuente con aplicación de

diferentes teorías, conocimientos y experiencias utilizadas a lo largo de la carrera

de Ingeniería Industrial.

18. Yuni Jose Alberto, Ariel Urbano Claudio. Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de

investigación. Editorial Brujas. 2006. P. 36

Page 58: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

58

6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

6.2.1 Investigación Documental

Consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con

el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual

del conocimiento del tema objeto de estudio.19

Teniendo en cuenta que este tipo de investigación se basa en la obtención y

análisis de datos u otros tipos de documentos, para el planteamiento y desarrollo

de este proyecto se obtiene información suministrada por la compañia, referente al

proceso de deshidratación y secado de almidón, procedimiento de lavado de

centrifuga de deshidratación, datos concernientes a la capacidad de producción de

cada una de las centrifugas de deshidratación, producción mensual y utilidad del

almidón.

6.2.2 Investigación de Campo

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación,

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las

que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. 20

19. Bernal, César Augusto. Metodología de la investigación. Pearson Educación México. 2006. Pág. 110

20. Documento en línea disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n. Ultimo acceso 04/04/2012

Page 59: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

59

En el desarrollo del análisis del problema se realizó la toma de tiempos en la

planta de Molienda y Almidones, del lavado de las centrifugas Reineveld y de la

Robatel, donde se determinó la hora de inicio del procedimiento y la hora de

finalización, con estos datos se obtuvo la diferencia y se determino el tiempo

promedio de inactividad que se requiere para el lavado manual de las centrifugas.

Durante la etapa de la validación, después de implementar el nuevo sistema de

lavado a la centrifuga de deshidratación de la planta de Almidones, se realizara un

proceso de toma de tiempos, para determinar cuánto es la duración del

procedimiento, con el objetivo de verificar que el tiempo se reduzca en un 30%.

6.2.3 Investigación Experimental

Este tipo de investigación, se refiere a una investigación prospectiva. Se presenta

mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir porque modo o

causa se produce una situación o acontecimiento particular.21

Este tipo de investigación se pondrá en práctica en el momento de realizar las

pruebas piloto, en la planta de Almidones Modificados, donde se someterá la

centrifuga Reineveld a algunos cambios en su estructura, con el objeto de que se

realice de forma automática el procedimiento de lavado del medio filtrante o tela,

verificando que el sistema implementado cumpla con los requisitos establecidos

del proceso en cuanto a sanitización y que el operario no tenga que intervenir

manualmente en el procedimiento de lavado, y de esta manera se eliminan los

riesgos de seguridad y ergonomía.

21. Rodríguez Moguel Ernesto A. Metodología de la Investigación. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

2005. P. 25.

Page 60: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

60

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Durante el desarrollo de la investigación para este proyecto se requiere utilizar

distintas técnicas de recolección de datos que permitan obtener el mayor número

de información necesaria, con el fin de tener un conocimiento más profundo de la

realidad de la problemática, a continuación se detallan:

6.3.1 La observación directa

Teniendo en cuenta que la observación es un elemento fundamental de todo

proceso investigativo, durante el desarrollo del proyecto se observo el proceso de

deshidratación y secado de almidón, con el fin de analizar e identificar la situación

problemática.

También se observo el procedimiento de lavado de la centrifuga, con el objeto de

describir las actividades que realiza el operario y conocer la importancia de dicho

procedimiento.

6.3.2 Entrevistas

Otra de las técnicas que se utiliza es la encuesta con la modalidad tipo entrevista

directa, donde por medio de la formulación de preguntas realizadas a ingenieros y

operarios de la compañía, se ha recolectado información fundamental para el

proyecto. (Ver Anexo A)

Las entrevistas que dieron inicio al proyecto, se realizaron con el Ingeniero de

Procesos y el Ingeniero de Procesos de Ingeniera, quienes suministraron

información referente a la capacidad de la producción, características de las

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61

maquinas y la utilidad del almidón. Las preguntas que se realizaron en la

entrevista estaban enfocadas en analizar la productividad del proceso de

deshidratación y secado de almidón. (Ver Anexo A)

El día 13 de Marzo del 2012, en una de las salas de reuniones de la compañía, se

expuso el proyecto “Mejoramiento del sistema de lavado de las centrifugas del

proceso de deshidratación de almidón en la planta de molienda húmeda y

almidones modificados”, a los directivos de las áreas implicadas, con el fin de

obtener la aprobación y que se expusieran los diferentes puntos de vista de los

ingenieros, en esta reunión estuvieron presentes:

Superintendente de producción: es la persona encargada de representar la

gerencia de producción y determinar si el proyecto es viable para la

compañía.

Director de seguridad industrial: garantiza que el proyecto se desarrolle

teniendo en cuenta los requisitos de seguridad industrial establecidos por la

compañía, además aporta las medidas preventivas que se deben tomar

para la ejecución de las pruebas en la planta piloto.

Ingeniero de procesos y manufactura: dirige el proyecto ante la compañía.

Ingeniero de procesos de ingeniería: da el soporte técnico para el desarrollo

del proyecto en cuanto a maquinaria y materiales.

Ingeniero de procesos de instrumentación: diseña y desarrolla los sistemas

de control de instrumentación en el I/A (Inteligencia Artificial), en los

equipos a intervenir.

Ingeniero de procesos de mantenimiento: planea, dirige y desarrolla la

etapa de implementación de los equipos que requiere el nuevo sistema de

lavado.

Page 62: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

62

Ingeniero de procesos del área de modificados: es el encargado de

coordinar la disponibilidad de la planta para la ejecutar las pruebas piloto.

Ingeniero de procesos del área de molienda húmeda: dirige el proceso de

implementación en la planta de molienda.

Técnico de producción 1: investiga, documenta, coordina y da apoyo al

Ingeniero de procesos y manufactura para el adecuado desarrollo del

proyecto.

El resultado de esta reunión fue la aprobación para realizar la prueba piloto en la

planta de almidones modificados y de acuerdo a la evaluación de los resultados,

se continuara con la implementación en las centrifugas de la planta de molienda

húmeda.

Los instrumentos o medios materiales que se emplean para recoger y almacenar

la información son: fichas técnicas de las centrifugas, formatos de registro de

tiempos de inactividad de las centrifugas del proceso de deshidratación (Ver anexo

B), videos relacionados con el sistema de lavado y fotografías.

6.4 FASES METODOLÓGICAS

6.4.1 Fase 1: Análisis del proceso

El proceso inicia con una evaluación a través de una técnica de observación en el

mes de octubre del 2011, donde se tiene como objetivo analizar en proceso e

identificar las oportunidades de mejora en el proceso de deshidratación y secado

de almidón.

Después de analizar los diferentes procesos y realizar entrevistas directas a los

operarios se identifica un problema de ergonomía del cual varios empleados de la

Page 63: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

63

planta se quejan, pues debido a que en el momento en que se realiza el

procedimiento de lavado de las centrifugas del proceso de deshidratación, los

operarios deben realizar un sobre esfuerzo al girar la canasta que está al interior

de la maquina, la cual sostiene el medio filtrante o tela, teniendo en cuenta que

esta fuerza se debe realizar varias veces durante la semana, se identifico que lo

anterior es una de las principales causas de lesiones del miembro superior

derecho, que se han presentado en la planta de molienda en los últimos meses.

Al analizar el procedimiento de lavado de las centrifugas de deshidratación

también se identifica que los equipos debían estar inactivos durante el desarrollo

del lavado, lo cual estaba afectando la productividad del proceso de

deshidratación y secado de almidón, por tal motivo se desarrollo un formato donde

se registran los tiempos de inactividad de las centrifugas (Ver anexo C. Formato

de tiempos de inactividad de las centrifugas), durante los meses de noviembre y

diciembre del 2011, con la información recopilada se realiza un análisis donde se

identifica el impacto de la inactividad de las centrifugas en la compañía.

El análisis del problema se desarrolla teniendo en cuenta la estrategia de Kaizen

o mejoramiento continuo, pues da pautas en resolución de problemas,

documentando y mejorando procesos, y a través del diagrama causa efecto se

plantea el diagnostico con el fin de identificar las causa raíz del problema, además

los siete despilfarros, permite identificar los tiempos de espera que se generan por

la inactividad de la centrifuga.

6.4.2 Fase 2: Investigación de Alternativas

El proceso de investigación de las posibles alternativas con las cuales se pueda

automatizar el proceso de lavado, se desarrolla por medio de investigaciones con

los fabricantes de centrifugas y un trabajo de investigación de campo, el cual

Page 64: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

64

permite analizar posibles soluciones, las cuales se adapten a los requerimientos

de las centrifugas, del proceso y de la mano de obra. Entre los requerimientos

que debe cumplir el sistema de lavado se tienen:

El tiempo de inactividad de la centrifuga sea mínimo

Seguridad y ergonomía para los operarios

Que la centrifuga no esté expuesta a un desgaste forzado

El proceso de Sanitización o limpieza sea adecuado, para que no se

presenten problemas de bacteriología

Relación costo – beneficio

6.4.3 Fase 3: Verificación del proceso de implementación

Diseñar el procedimiento de implementación del sistema de lavado de las

centrifuga Reineveld de la planta de Almidones modificados, donde se describen

cada una de las actividades y se detallarán las especificaciones de cada uno de

los materiales requeridos para la implementación.

Realizar una reunión con el ingeniero de seguridad Industrial donde se debe

verificar el paso a paso para el proceso de implementación de sistema de lavado,

y se evaluara cada una de actividades, para garantizar la seguridad de los

operarios.

Los ensayos preliminares se realizaran en la planta de Almidones Modificados, la

cual es la planta piloto del proyecto, la verificación del proceso de implementación,

se registra con medios audiovisuales (video y fotografías), esta actividad se

efectúa mediante un trabajo de campo, con el apoyo de ingenieros y operarios de

la compañía.

Page 65: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

65

6.4.4 Fase 4: Validación y Evaluación

En esta última fase del proyecto se validara que el tiempo de inactividad de la

centrifuga de deshidratación disminuyó un 30% comparado con el proceso que se

realiza manualmente, esto se hará por medio de la toma de tiempos de inactividad

de la maquina, los cuales se registraran en el formato de Tiempos de Inactividad

de Centrifuga (Ver anexo D. Registro de tiempos de inactividad de las centrifugas).

También se validara, por medio de técnicas de observación, que los riesgos de

ergonomía y seguridad a los que estaban expuestos los operarios durante el

desarrollo de las actividades de lavado se eliminaron.

Por medio de las técnicas de observación se evaluara el correcto funcionamiento

del sistema de lavado de la centrifuga Reineveld y el departamento de

mantenimiento e instrumentación verificara que no se presenten problemas de

desgaste en la maquina.

Se tomaran muestras las cuales se evaluaran en el laboratorio de análisis, donde

se cuenta con un plan de inspección y ensayo, con el objetivo de verificar que el

almidón este entre los rangos de control establecidos para bacteriología y

humedad.

Finalmente se evaluará el proyecto a nivel de costo – beneficio, donde se

analizaran los gastos en que se incurrió para la implementación y los beneficios

que obtuvo la compañía, validando la rentabilidad del nuevo sistema de lavado.

Page 66: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

66

7. CRONOGRAMA

Tabla 12. Cronograma de Trabajo

Fuente. Autores

Page 67: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

67

8. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

8.1 HISTORIA

La compañía opera en Colombia desde 1933 en la siguiente línea de tiempo se

reseñan los principales hitos históricos de la empresa hasta el momento.

1933: Se inicia labores con una pequeña empacadora de fécula de maíz al norte

del país.

1941: Se monta una segunda empacadora en Cali y la creación de una oficina de

distribución en Bogotá.

1959: Con el incremento de la demanda de almidones, glucosas, dextrinas,

pegantes y otros derivados del maíz y el incremento de la industrialización a nivel

nacional, los directivos decidieron trasladar el negocio a Cali debido a la

concentración de industrias y la cercanía al puerto marítimo de Buenaventura. Así

nació la planta en Cali con una capacidad de 75 toneladas día.

1995: Se construye la nueva planta de molienda de maíz y refinería de jarabes en

Cali.

1996: Entra en funcionamiento la nueva planta de Cali con una capacidad de

molienda de maíz de 500 toneladas por día y refinería de jarabes de maíz de 200

toneladas por día. Se adquieren los silos de maíz en Cali.

1999: Se adquiere y se asume el control gerencial de la planta Poliecsa de

Ecuador para la producción de Sorbitol; Se unifican las plantas en Colombia bajo

una misma razón social.

2000: Todas las plantas logran la certificación ISO 9001.

2002 La planta de Cali obtiene la certificación BASC de Sistema de Seguridad

Física.

Page 68: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

68

2003 Se efectúa el cierre de la planta de Medellín y se traslada la producción de

almidón blanco y dextrinas a la planta de Cali.

2004 la compañía logra la certificación BPM de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se cierra la planta de Ecuador y se traslada la producción de Sorbitol a la planta

de Cali.

2006 Se obtiene tanto la certificación OSHAS 18000 de Seguridad y Salud

Ocupacional para las plantas de Barranquilla y Cali; como la certificación Gluten

Free. A su vez, durante ese año se crea el Centro logístico y de distribución.

2008 La compañía celebra 75 años de existencia con un gran evento, donde

estuvieron invitados los principales clientes, proveedores y aliados estratégicos.

8.2 MISIÓN

Ser el principal proveedor industrial de productos derivados agrícolas, ingredientes

alimenticios de alta calidad y productos industriales, construyendo esta posición

sobre nuestros principales negocios, valores y fortalezas.

8.3 VISIÓN

Ser un proveedor global líder en ofrecer soluciones de ingredientes.

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69

8.4 VALORES

En la compañía existe un alto compromiso con los valores corporativos:

Excelencia: Hacer las cosas correctas de la mejor manera, mientras buscan el

mejoramiento continuo.

Integridad: Se identifican con un código de conducta que produce

consistentemente un comportamiento ético.

Éxito Financiero: Hacer crecer continuamente el negocio para crear valor

económico hoy y en el futuro.

Respeto: Tratamos y nos relacionamos con otros de la misma manera que

deseamos ser tratados.

8.5 SOLUCIONES PRODUCTOS E INGREDIENTES

Durante más de 75 años se han proporcionado soluciones con ingredientes para

un amplio rango de aplicaciones en todos los sectores. También se ofrece una

gran variedad de ingredientes y productos especiales para formulas innovadoras.

Alimentos: Ofrecen una amplia variedad en soluciones, productos e ingredientes

aplicables a: confitería, lácteos, heladería, alimentos procesados, cárnicos, salsas,

panadería e ingredientes funcionales.

Bebidas: Con una de las plantas más modernas de la corporación en refinería,

producen jarabes de maíz cuyas propiedades son aplicables en algunos líquidos

en la industria cervecera como medio nutriente de fermentación; en las

preparaciones alcohólicas y licores. Adicionalmente es fuente de energía en

Page 70: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

70

bebidas no-alcohólicas e isotónicas y agente edulcorante en la producción de

jugos.

Cuidado de la Salud: Hoy los ingredientes basados en fuentes vegetales proveen

una característica distintiva en la industria del cuidado personal. Estos pueden dar

textura, color, reforzar la calidad de la espuma y mucho más, todo, mientras dan al

consumidor la tranquilidad de saber que los ingredientes que está utilizando son

naturales.

Nutrición y Salud Animal: Responde a la imperativa necesidad ecológica de

equilibrio en rendimiento productivo vs. buena salud, originada en la nutrición con

ingredientes y soluciones científicamente desarrolladas con los cuales se busca:

seguridad en la alimentación y salud, protección del medio ambiente y satisfacer

las nuevas tendencias hacia la búsqueda de alimentos inocuos y sanos.

Industrial: la compañía es un proveedor mundial de ingredientes para la industria

de papel, cartón corrugado, textiles, y una amplia variedad de aplicaciones en

plásticos, minería, materiales de construcción (Cemento, yeso, panel-yeso) y

fundición. 22.

Page 71: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

71

9. ALTERNATIVAS DE SISTEMA DE LAVADO DE CENTRIFUGAS

De acuerdo a la investigación realizada donde se analizaron diferentes

alternativas para realizar el procedimiento de lavado de las centrifugas del

proceso de deshidratación de almidón, se presentan tres sistemas de lavado los

cuales se definen a continuación:

9.1 SISTEMA DE LAVADO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD

Para mejorar la filtración y reducir significativamente el tiempo requerido para la

dilución de la galleta y el lavado de la tela, el fabricante ofrece un sistema

automático de lavado. El ciclo de limpieza puede ser completado en 15 minutos.

Este sistema requiere de un motor auxiliar que realiza el giro de la canasta

mientras se efectúa el lavado de la tela, este motor tiene una capacidad de 6 Hp

para garantizar la velocidad constante de la canasta mientras se realiza el lavado,

además este sistema también requiere de una boquilla de lavado Clean In Place

(CIP) que es la encargada de lavar la tela o medio filtrante.

Durante el procedimiento de lavado la centrifuga debe estar inactiva, por tanto

también se requiere de las actividades de bloqueo y desbloqueo realizadas en el

procedimiento de lavado manual.

Page 72: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

72

Tabla 13. Costos de sistema de lavado con reductor de velocidad

Materiales Precio en USD

PLC panel de control 34.825

Panel neumático 4.950

Barra múltiple de boquillas 4.265

Conjunto de tubo sifón 6.680

Motor auxiliar conjunto de accionamiento velocidad lenta 35.160

Total precio en dólares USD 88.450

Total precio en pesos colombianos $159.210.000

Fuente. Cotización Reineveld

Figura 4: imágenes de sistema de lavado con reductor de velocidad

Page 73: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

73

9.2 SISTEMA CON VARIADOR DE VELOCIDAD

El sistema con variador de velocidad también es una alternativa recomendada por

el fabricante para el sistema de lavado de la centrifuga.

El sistema consta de un variador acoplado al eje de la centrifuga para proteger el

motor de un deterioro forzado a causa de la alta vibración al momento de realizar

el lavado, este sistema reduce la velocidad del motor entre un 20 a 30 % con el fin

evitar picos de arranque lo que disminuye los consumos de energía al momento

de iniciar la centrifuga. Este sistema también requiere de una boquilla de lavado

Clean In Place (CIP) que es la encargada de lavar la tela o medio filtrante.

Durante el desarrollo de este sistema de lavado no se requiere que la centrifuga

esté inactiva.

Tabla 14. Costos de sistema de lavado con variador de velocidad

Materiales Precio en USD

PLC panel de control 34.825

Panel neumático 4.950

Tubería de lavado a alta velocidad 8.785

Transportador sinfín, boquilla de lavado, puerta corredera

conector salida del transportador y desviación para drenaje,

incluye válvula de mariposa para el desagüe

29.150

Total precio en dólares USD77.710

Total precio en pesos colombianos $139.878.000

Fuente. Cotización Reineveld

Page 74: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

74

9.3 SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD (FULL SPEED)

Este sistema fue desarrollado en 1990, por una empresa estadounidense

productora de almidones modificados, sin embargo el fabricante de la maquina no

recomienda este sistema.

Con este método se reduce el tiempo de inactividad de la centrifuga y no es

necesario instalar boquillas adicionales, ni motores, en este sistema se utiliza la

misma boquilla de alimentación de la centrifuga y se debe instalar una válvula

adicional en el ducto de alimentación de la centrifuga para lavar la tela.

El ciclo de limpieza puede ser realizado sin intervención de los operarios,

garantizando así una forma rápida y segura. Los costos para la implementación de

este sistema son mínimos comparados con las alternativas recomendadas por el

fabricante.

Tabla 15. Costos de sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed)

Materiales Precio en $

Válvulas de guillotina 8” $1.800.000

Válvulas de mariposa 3” $700.000

Abrazaderas 3” $15.000

Empaque lateral para ajuste de la malla $130.000

10 metros de tubo de 3” acero inoxidable $300.000

Total $2.945.000

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 75: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

75

De acuerdo a la investigación realizada sobre las tres alternativas de la lavado que

es posible implementar a la centrifuga de deshidratación de almidón, el grupo de

trabajo analizo la relación costo beneficio que ofrece cada una de las alternativas

y se escogió la alternativa de lavado a alta velocidad (Full Speed) como la más

viable para la implementación, teniendo en cuenta que los costos son mínimos y

los beneficios que puede brindar este sistema son muy similares a los que ofrecen

las demás alternativas suministradas por el fabricante.

Tabla 16. Comparación de costo de las alternativas

Alternativa Valor en $

SISTEMA DE LAVADO CON REDUCTOR DE

VELOCIDAD

$159.210.000

SISTEMA CON VARIADOR DE VELOCIDAD $139.878.000

SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD

(FULL SPEED)

$2.945.000

Fuente. Autores con cotizaciones de Reineveld

Page 76: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

76

10. ENSAYO LAVADO A ALTA VELOCIDAD “FULL SPEED” EN LA

CENTRIFUGA REINEVELD PLANTA ALMIDONES MODIFICADOS

10.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL ENSAYO

Para garantizar que el ensayo en la planta piloto se realice cumpliendo los

requerimientos de seguridad industrial, se realizo un análisis de los posibles

problemas, causas y soluciones, donde se contemplan las anomalías que se

puedan presentar durante el ensayo, este documento es divulgado a todo el

personal que participara de la prueba; a continuación se presenta este análisis.

(Ver tabla 17. Posibles problemas del ensayo de lavado Full Speed).

Problemas, causas y soluciones de seguridad en ensayo a alta velocidad

(Full Speed) en la planta de almidones modificados.

Antes de realizar el ensayo por parte del personal de mantenimiento se debe

asignar un electromecánico que será el encargado de realizar las siguientes

funciones durante este procedimiento.

Garantizar el ajuste de las cuchillas a la porta cuchillas antes de

realizar este sistema de lavado.

Subir las cuchillas de la reineveld lo más alto posible garantizando una

medida estándar, esta operación se debe realizar con la maquina

detenida para ajustarla a una medida exacta y evitar que las cuchillas

toquen la malla y choquen.

Realizar procedimiento de bloqueo y señalización.

Coordinar con el operador de panel para medir de forma constante

durante la prueba los amperajes del motor y garantizar su correcto

funcionamiento.

Page 77: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

77

Tabla 17. Posibles problemas del ensayo de lavado a alta velocidad

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÒN

Alta vibración en la centrifuga

reineveld

Por encima de la especificación

máxima. (De 1 amperios a 23

amperios)

Exceso de llenado de la maquina

Cerrar válvula de llenado manual del shot tank

Alta vibración en la centrifuga

reineveld por superar el set point

de disparo y no acciona el vibra

switch

Falla del vibra switch

Apagar desde el I/A

la centrifuga

Alta vibración en la centrifuga

reineveld por falla del vibra

switch y no apaga desde el I/A

Falla del vibra switch

y no hay

comunicación desde

el I/A

Accionar freno de

seguridad manual

de la centrifuga

Alta vibración en la centrifuga

Reineveld por falla del vibra

switch, falla comunicación desde

I/A, no acciona freno de

emergencia hidráulico.

Exceso de llenado de la maquina

Falla del vibra switch

No hay comunicación desde el I/A

Falla en el accionamiento del sistema hidráulico en el freno

Desenergizar motor

desde el CCM

(cuarto control de

motores)

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 78: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

78

También se elabora un check list donde se describe el paso a paso de cada una

de las actividades que se beben realizar antes, durante y después del ensayo, se

especifican todas las movimientos que se deben efectuar durante el ensayo para

garantizar la seguridad industrial y que no se pase por alto ninguna de las

actividades, las cuales son fundamentales para el correcto desarrollo de la prueba.

(Ver tabla 18. Check List ensayo de lavado de centrifuga)

Page 79: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

79

Tabla 18: Check List ensayo de lavado de centrifuga

Fuente: Ingeniera de proyecto

SI NO

CHECK LIST ENSAYO LAVADO CENTRÍFUGA A ALTA

VELOCIDAD

Codigo: IM2202

Versión: 0

Pagina 1 de 1

Fecha: 4 de Abril

EQUIPO: CENTRÍFUGA REINEVELD ÁREA LOCALIZACIÓN: 28

CÓDIGO: PROYECTO: IM2202

PLANOS: FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL FECHA FIN: 04 DE ABRIL

REGISTRO DEL SISTEMA ANTES DEL START-UP.

REVISIÓN P&ID

1 DIVULGACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL OBJETIVO DEL ENSAYO

2 DIVULGACIÓN A TODO EL EQUIPO DEL CHECK LIST DE SEGURIDAD

3 TANQUE SHOT TANK QUE ALIMENTA CENTRÍFUGA SE ENCUENTRA LIMPIO?

4 VACEAR COMPLETAMENTE LA CAJA MEZCLADORA

5 SE TIENE VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DE ALMIDÓN AL SHOT TANK CERRADA?

6 SE INICIA EL LLENADO DEL SHOT TANK CON MANGUERA (TIEMPO ESTIMADO) 40 MIN. NIVEL HASTA EVITAR REBOSE

7 SE TIENE VÁLVULA AUTOMÁTICA DESCARGA SHOT TANK CERRADA?

8 SE TIENE VÁLVULAS MANUALES DESCARGA SHOT TANK CERRADAS?

9 ABRIR LA MÁQUINA Y TOMAR FOTOGRAFÍA DE LA SATURACIÓN DE LA TELA

10 AL ABRIR LA MÁQUINA RETIRAR TRANSICIÓN DESCARGA CENTRÍFUGA HACIA CAJA MEZCLADORA.

11 INSTALAR LÁMINA QUE EVITE PASO DE AGUA/ALMIDÓN HACIA LA CAJA MEZCLADORA.

12CERRAR LA MÁQUINA, DEJAR EN MANUAL PARA QUE SE INHABILITE LA CUCHILLA Y VERIFICAR QUE EN EL CICLO DE LAVADO EL

PORTACUCHILLAS SE ENCUENTRA ARRIBA HASTA EL SENSOR

13 UBICAR EL EQUIPO PARA EL ENSAYO DE LA SIGUIENTE MANERA: 6 PERSONAS, CON RADIO CADA UNA

13,1 - Una persona en el tercer piso que manipule válvula manual.

13,2- Dos personas en el panel (para abrir válvulas ON-OFF descarga del shot tank, apagar la máquina de ser necesario, y monitorear

la vibración de la máquina)

13,4- El electromecánico en el CCM para atender cualquier emergencia de apagado de la máquina y monitorear continuamente el

amperaje del motor.

13,5- Dos personas junto a la máquina que validen (portacuchillas siempre arriba, entrada de agua a través de la miril la, calidad del

agua que es evacuada de la máquina)

14 INICIAR LA MÁQUINA GARANTIZANDO PORTACUCHILLAS ARRIBA

15 ABRIR LA VÁLVULA ON OFF DE DESCARGA DEL SHOT TANK (PERSONA EN EL PANEL)

16 ABRIR LA VÁLVULA MANUAL DE DESCARGA DEL SHOT TANK HASTA UN 50% DURANTE 3 MINUTOS

17REALIZAR EL LAVADO DE LA MÁQUINA. REPORTAR OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ES EVACUADA DE LA MÁQUINA.

TIEMPO ESTIMADO DE LAVADO 3 MIN.

18 DETENER MÁQUINA (REALIZAR TODOS LOS BLOQUEOS NECESARIOS)

19 ABRIR LA MÁQUINA E INSPECCIONAR LA CALIDAD DEL LAVADO (ESTADO DE LA TELA)

20 REPORTAR ALTURA APROXIMADA POR DEBAJO DEL LLENADO INICIAL DEL SHOT TANK

21SI SE REQUIERE OTRO LAVADO DE LA MÁQUINA. VALIDAR SI EL AGUA QUE SE TIENE EN EL SHOT TANK ES SUFICIENTE, DE LO CONTRARIO

INICIAR LLENADO NUEVAMENTE CON LA MANGUERA

22 REPETIR LOS PASOS 12 - 20

Page 80: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

80

10.2 RESULTADOS DEL ENSAYO

10.2.1 Primer ensayo

El día 25 de abril del 2012 se realizó el primer ensayo del método de lavado “A

alta velocidad (Full Speed)” en la centrífuga “Reineveld” de la Planta de Almidones

Modificados donde se hicieron tres pruebas, se conto con la participación de

varios colaboradores los cuales tenían determinada la responsabilidad durante el

ensayo. (Ver tabla 19. Participantes del ensayo a alta velocidad (Full Speed)).

Tabla 19. Participantes del ensayo a alta velocidad (Full Speed)

Fuente. Autores con información de la empresa

Cargo Responsabilidad en el ensayo

Técnico Modificados Operación de equipos desde el panel

Auxiliar Modificados Verificación en campo

Técnico Molienda Verificación en campo

Técnico Mantenimiento Medición amperaje motor en CCM

Técnico Modificados Medición amperaje motor en CCM

Coordinadora Seguridad Inspección de seguridad

Ing. Automatización Configuración de secuencia en I/A

Ing. Procesos Coordinación del Ensayo

Page 81: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

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Figura 5: Imágenes de la centrífuga “Reineveld” antes de lavar

De acuerdo a las especificaciones determinadas para el sistema de lavado a

alta velocidad (Full Speed), se establecieron unos parametros para medir la

efectividad de la alternativa (Ver tabla 20. Criterios de evaluación del método de

lavado).

Se realizaron tres pruebas donde se obtubieron los resultados señalados en la

Tabla 21. Resultados de primer ensayo.

Page 82: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

82

Tabla 20: Criterios de evaluación del método de lavado

Calidad del lavado Tiempo empleado

Consumo de agua

Excelente Mejor comparado con el método manual

Menor a 10 minutos

Menor a 0,70 m3

Bueno Igual al método manual o se requieren ajustes pequeños

Entre 10 y 20 minutos

Entre 0,7 y 1 m3

Regular Se requieren grandes mejoras al método

Entre 20 y 30 minutos

Entre 1 y 1,5 m3

Malo No queda lavada la tela Mayor a 30 minutos

Mayor a 1,5 m3

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 83: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

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Tabla 21. Resultados de primer ensayo

Fecha: 25-04/2012 1er lavado Prueba 1

2do lavado Prueba 2

3er lavado Prueba 3

Características Llenado lento, cuchilla abajo

Llenado rápido, Cuchilla arriba hasta el tope mecánico

Llenado lento, Cuchilla arriba hasta el tope mecánico

Tiempo de lavado 60 seg 120 seg 100 seg

Amperaje motor (promedio de las líneas)

70 Amp 120 Amp 115 Amp

Amperaje motor (promedio de las fases)

24 Amp 75 Amp 71 Amp

Vibración máxima de la centrífuga

2 in/seg² 5 in/seg² 7 in/seg²

Calidad del lavado Bueno Excelente Excelente

Riesgo de seguridad y ergonomía

Ninguno Ninguno Ninguno

Observaciones El agua se quedó sobre la canasta y comenzó a evacuar lentamente por filtración

Al subir la cuchilla hasta el tope mecánico cortó los topes de la tela

Al subir la cuchilla hasta el tope mecánico cortó los topes de la tela

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 84: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

84

Figura 6: Imágenes de centrífuga “Reineveld” después del lavado a alta

velocidad “Full Speed

Compuerta

Portacuchilla

Portacuchilla

Page 85: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

85

Sinfín

Tela

Page 86: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

86

Figura 7: Imágenes de los topes de la tela cortados al subirla la cuchilla

Se encontró despicado el extremo interno de la cuchilla. Esto es consecuencia del

contacto de la cuchilla con los topes de la tela y probablemente con la malla

metálica de la tela.

Figura 8: Imagen del extremo interno de la cuchilla despicado

Page 87: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

87

Mejoras a implementar

Evaluar alternativas para evitar que al subir la cuchilla hasta el tope

mecánico alcance los topes de la tela: Modificar posición del tope

mecánico, cambiar forma en que se ajusta la malla a la canasta, otras.

Evaluar e instalar las facilidades requeridas para el lavado en la Planta de

Modificados:

Entrada de agua: Línea de agua al tanque de inyección o a la boquilla

de alimentación de la centrífuga. Evaluar alternativas para reutilizar

agua del “Over de Clean up”.

Salida de agua: Compuerta tipo guillotina en el bajante, válvula y

manguera de evacuación hacia tubería de filtrados.

Realizar el lavado de la centrífuga para los cambios de referencia utilizando

el método a alta velocidad (Full Speed)” para ajustar las condiciones de

lavado de acuerdo a las referencias de almidón.

Page 88: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

88

10.2.2 Segundo ensayo

El día 28 de agosto del 2012 se realizo un segundo ensayo del método de lavado

a alta velocidad (Full Speed), donde se realizaron 3 pruebas y los días 29 y 30 de

agosto del 2012 un operario de cada turno de la planta de almidones Modificados

realizo el proceso de lavado y documento los resultados.

En este segundo ensayo se tenían como cambio que al Shot Tank se le instalo

una línea de agua auxiliar para el llenado del tanque lo cual permite realizar más

fácilmente la actividad de lavado.

Teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentaron en el primer ensayo

donde la tela sufrió daños en los topes por rozamiento al momento de subir la

cuchilla se buscaron alternativas que evitaran la ocurrencia de este hecho.

Una de las alternativas fue buscar proveedores que diseñen un empaque en

forma de C, y que además cumpla con las exigencias requeridas para la

fabricación de este producto, el empaque cumple la función de ajustar

internamente la tela a los lados laterales de la centrifuga y evitar que cuando la

maquina esté en el proceso de llenado la tela tenga contacto con la cuchilla.

Previo al ensayo se realizaron las medidas en el gato hidráulico del porta cuchillas

para garantizar el correcto desplazamiento de las cuchillas, al realizar el corte de

la galleta de almidón y prevenir que la cuchilla roce con la malla, evitando de esta

manera daño de la tela.

Posteriormente se realizo un ensayo del lavado teniendo todas las precauciones

señaladas en el primer ensayo y los resultados obtenidos se muestran en la tabla

22. Resultados de segundo ensayo.

Page 89: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

89

Tabla 22. Resultados de segundo ensayo

Numero de

prueba Fecha Características

Tiempo de

lavado en seg

Amperaje motor

(promedio de las líneas)

Amperaje motor

(promedio de las fases) Amp

Vibración máxima

de la centrífuga in/seg²

Calidad del lavado

Riesgo de seguridad

y ergonomí

a

Observaciones

P4 28/08/2012 Llenado lento 100 30 20 3 Excelente Ninguno Durante las pruebas no se presento daño en la tela, ni en la cuchilla

P5 28/08/2012 Llenado rápido con cuchilla arriba hasta el tope mecánico

150 80 55 3 Excelente Ninguno

P6 28/08/2012 130 80 50 3 Excelente Ninguno

P7 29/08/2012 140 85 50 4 Excelente Ninguno

P8 29/08/2012 143 90 40 4 Excelente Ninguno

P9 29/08/2012 155 80 45 3 Excelente Ninguno

P10 30/08/2012 168 80 40 4 Excelente Ninguno

P11 30/08/2012 154 95 35 5 Excelente Ninguno

P12 30/08/2012 158 85 35 4 Excelente Ninguno

Tiempo Promedio

131,5

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 90: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

90

Figura 9: Imagen de tela con empaque lateral

Figura 10: Brazo hidráulico del porta cuchillas

Page 91: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

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Figura 11: Imagen de las medidas con plastilina en el tope mecánico

Page 92: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

92

Figura 12: Imagen de medida del desplazamiento del brazo hidráulico

Figura 13: Imagen de galleta de almidón en la tela

Page 93: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

93

Figura 14: imagen de la tela después de proceso de lavado

Page 94: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

94

11. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD

(FULL SPEED)

11.1 MODIFICACIONES ESTRUCTURALES A CENTRIFUGA

REINEVELD

Para realizar la implementación del sistema a alta velocidad (Full Speed) se deben

realizar dos modificaciones estructurales a la centrifuga que son:

Entrada de agua

Salida de agua

El personal de mantenimiento instalo 10 mts de tubería de 3 pulgadas de diámetro

en acero inoxidable, con una conexión auxiliar al ducto principal de alimentación a

la centrifuga, esta conexión permite realizar el llenado con agua desde una línea

existente en la planta.

Se instalo una válvula automática la cual permite la apertura del fluido de agua

desde panel de control de la planta de Almidones Modificados.

El personal de automatización de la compañía fue el encargado de programar la

secuencia lógica, donde por medio del sistema I/A (Inteligencia artificial) se

generan los parámetros para la correcta ejecución en el sistema automático de

lavado de la centrifuga.

Para la salida de agua de la centrifuga se instalo una válvula de guillotina en el

bajante, que es la encargada de enviar el agua con almidón hacia el tanque de

Clean Up, en el cual se realiza un proceso de recuperación de almidón y agua,

con esto se evita que el agua se dirija hacia la caja mezcladora y afecte el

proceso de secado de almidón.

Page 95: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

95

11.2 PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE A ALTA VELOCIDAD (FULL

SPEED) DE LA CENTRIFUGA REINEVELD

Con el objetivo de estandarizar la mejora realizada al proceso de deshidratación y

secado de almidón, se diseña un procedimiento donde se describen las

actividades que se deben tener en cuenta para realizar correctamente el proceso

de lavado a alta velocidad (Full Speed).

Este procedimiento estará incluido en el documento M-MOL-014 Procedimiento

Para la Deshidratación y Secado de Almidón.

Cada 8 horas el operador de panel de la planta de Almidones Modificados

debe realizar el lavado a alta velocidad (Full Speed) a la centrifuga Reineveld.

Se debe llenar al máximo el nivel de la caja mezcladora y tratar que el

tiempo de parada de la centrifuga sea mínimo, con esto evitara apagar

el quemador de gas y detener el proceso de secado.

Cuando las centrífugas finalicen el ciclo de raspado, se da clic en el

icono “iniciar lavado de máquina”.

Se cierran las válvulas automáticas de alimentación de almidón del

shot tank que alimentan la centrifuga.

El shot tank quedara rebosando constantemente hacia el tanque de

suministro.

Automáticamente la cuchilla de corte de la centrifuga llegara a la parte

superior activando el switch de seguridad de la maquina, con esto la

cuchilla se quedara arriba durante el lavado automático (3 minutos).

Se abre en un 80 % la válvula automática de agua zeolita, alimentando

la maquina internamente durante 2.5 minutos. con esto lograremos un

buen lavado de la centrifuga, evitando altas vibraciones.

Page 96: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

96

Después de efectuar el lavado interno de la tela, automáticamente se

bajan las cuchillas de la centrifuga.

Se cierra la válvula automática de agua zeolita.

El equipo queda en condiciones de iniciar nuevamente operación.

NOTA: Como recomendación por seguridad de la máquina, se debe garantizar el

ajuste de las cuchillas al porta cuchillas, siempre que se realice el cambio de estas

para tener una mejor confiabilidad del equipo, antes de realizar este sistema de

lavado.

Page 97: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

97

12. RESULTADOS DEL SISTEMA DE LAVADO A ALTA VELOCIDAD (FULL

SPEED)

El sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed) es sometido a pruebas el 25 de

abril donde se presentaron inconvenientes, debido a la tela de la centrifuga sufrió

daño en los topes por rozamiento con la cuchilla. Este inconveniente es

solucionado con la instalación de un empaque que ajuste la tela a la canasta,

posterior a esto se realizan pruebas el 28, 29 y 30 de agosto del 2012, donde se

valida la efectividad del sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed) y se toma

la decisión de implementar dicho sistema en la planta de Almidones Modificados.

Durante el mes de septiembre se toma el tiempo que dura el lavado y se concluye

que el tiempo promedio de lavado es de 3 minutos, con lo cual se esta reduciendo

en un 70% el tiempo de inactividad de la centrifuga Reineveld. (Ver Anexo E:

tiempos de Inactividad de la centrifuga con el sistema Full Speed), con esto se

genera un aumento en la producción de 14 toneladas al mes, con un costo de

oportunidad de $8.400.000 al mes. (Ver tabla 17 Aumento de productividad).

Los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de tiempo de inactividad de la

centrifuga fueron mayores a lo presupuestado inicialmente en el proyecto, pues la

meta era reducir el tiempo de inactividad en un 30%, sin embargo los resultados

finales fueron una reducción del tiempo de un 70% esto se debe a:

El tiempo de llenado de la centrifuga con agua fue menor a lo

presupuestado debido a la alta presión.

La fuerza centrifuga del equipo permite que la galleta se diluya fácilmente.

Subir la cuchilla hasta el tope mecánico ayuda a diluir la galleta de almidón.

Page 98: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

98

Tabla 23: Aumento de productividad

Unidades Sistema Manual

Sistema a alta velocidad

Productividad estándar ton/día 40 40

Tiempo de centrífuga inactiva por

proceso de lavado

min 10 3

Pérdida de productividad ton/día 0,83 0,25

ton/mes 20,0 6,0

Ingresos dejados de percibir $/mes 12.000.000 3.600.000

Beneficio económico por mes $/mes $ 8.400.000

Beneficio económico por año $/año $ 100.800.000

Fuente. Autores con información de la empresa

Con la implementación de este proyecto también se elimino el tiempo de

inactividad de la centrifuga por paradas del equipo por alta vibración, puesto que al

reducir el tiempo que dura el lavado de la centrifuga, ya no hay problemas de que

los operarios no realicen esta actividad; esto genera un beneficio económico para

la compañía de $83.333 al mes.

Al realizar el lavado de la centrifuga tres veces al día, no se presenta

taponamiento de los poros de medio filtrante, esto lleva a que al realizar el proceso

de deshidratación el almidón tenga el nivel de humedad dentro de los rangos

establecidos 30%, con lo cual se reduce el consumo de gas en el proceso de

secado del almidón.

Por ello podemos ver que el consumo de gas paso de 1.397 MBTU/t a 1.310

MBTU/t, reduciendo el exceso de consumo de 0.097 a 0.01 MBTU/t (Ver Grafica 5.

Consumo de gas con sistema de lavado a alta velocidad (Full Speed), lo que

equivale a una reducción de 89.7% del exceso de consumo por tonelada,

Page 99: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

99

generando un beneficio económico de $ 892.343. Ver tabla 24. Beneficio

económico por reducción del exceso de consumo de gas.

Grafica 5: Consumo de gas con sistema de lavado a alta velocidad (Full

Speed)

Fuente. Autores con información de la empresa

1,451,46

1,29

1,31

1,48

1,46

1,33

1,45

1,32

1,30

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12

MB

TU/t

Page 100: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

100

Tabla 24: Beneficio económico por reducción del exceso de consumo de gas

Descripción Sistema Manual

Sistema a alta velocidad

Consumo promedio MBTU/t 1,397 1,31

Costo del consumo de gas por mes $ 14.306.743 $ 13.414.400

Porcentaje de reducción del exceso de consumo de gas 89,7%

Beneficio económico por mes $ 892.343

Fuente. Autores con información de la empresa

En cuanto al consumo energético al no presentarse paradas del motor

inesperadas, se logra una reducción del exceso de consumo eléctrico de Kw/t de

un 63.25% lo que equivale a $ 740.091 por mes.

Grafica 6: Consumo eléctrico con sistema de lavado a alta velocidad (Full

Speed)

92,6

112

102

88

120

141

120 117

106 107

1,0

21,0

41,0

61,0

81,0

101,0

121,0

141,0

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12

Kw

/t

Page 101: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

101

Fuente. Autores con información de la empresa

Tabla 25: Beneficio económico por reducción del exceso de consumo

eléctrico

Descripción Sistema

Manual

Sistema a alta

velocidad

Consumo promedio MBTU/t 110,80 106,5

Costo del consumo eléctrico x mes $ 19.058.091 $ 18.318.000

Porcentaje de reducción del consumo eléctrico 63,25%

Beneficio económico por mes $ 740.091

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 102: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

102

Tabla 26: Beneficio Económico del proyecto

Beneficios Sistema de Lavado a Alta Velocidad (Full Speed)

Ciudad: CALI

Equipo: Centrifuga Reineveld

Capacidad: 40 ton/día

Variables Antes Después Beneficio Impacto % Beneficio Económico

1. Tiempo de Inactividad min 10 3 7 70,00% $ 8.400.000

2. Consumo de gas MBTU/t 1,397 1,310 0,087 89,71% $ 892.343

3. Consumo energético en

Kw/t 110,80 106,5 4,303 63,25% $ 740.091

4. Parada del proceso por

alta vibración 5 0 5 100,00% $ 83.333

Beneficio total de proyecto por mes $ 10.115.768

Beneficio total de proyecto por año $ 121.389.211

Fuente. Autores con información de la empresa

Page 103: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

103

13. CONCLUSIONES

Se realizo un análisis al proceso de lavado a las centrifugas de

deshidratación de almidón, donde se logro identificar oportunidades de

mejora, las cuales aumentan la productividad y disminuyen los costos de

producción.

El fabricante de las centrifugas ofrece alternativas para automatizar el

proceso de lavado a cambio de una gran inversión, sin embargo existe una

alternativa económicamente viable para la compañía, la cual ofrece iguales

beneficios en cuanto disminución de tiempo de inactividad de la centrifuga y

seguridad de los operarios.

Se logro implementar la alternativa de lavado a alta velocidad (Full Speed)

en la planta de Almidones Modificados en la centrifuga Reineveld y en un

año el sistema de lavado se implementara en las dos centrifugas mas de

deshidratación de almidón, que existen en la compañía.

Al realizar la evaluación del sistema de lavado automático a alta velocidad

(Full Speed), se analizo la relación costo beneficio, la cual es positiva para

la compañía, ya que se aumento la productividad, se disminuyeron los

costos de producción asociados al consumo energético y de gas; los

beneficios económicos fueron por $ 10.115.768 por mes.

Los operarios de la plata de Almidones obtuvieron beneficios al eliminar

los riesgos de seguridad y ergonomía a los que estaban expuestos.

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104

14. RECOMENDACIONES

La gerencia de producción de la compañía debe realizar las gestiones

requeridas para lograr que el sistema de lavado a alta velocidad (Full

Speed) sea implementado en la planta de Molienda.

El procedimiento de lavado a alta velocidad (Full Speed) debe realizarse de

acuerdo al procedimiento establecido, ya que es fundamental que la

frecuencia de lavado sea tres veces al día, para evitar fallos en la centrifuga

por taponamiento del medio filtrante.

Cuando se realice mantenimiento general de la centrifuga se debe verificar

que el portacuchillas este correctamente ajustada al equipo, para garantizar

que no se presenten daños.

Se debe tener en cuenta que para la implementación del sistema de lavado

a alta velocidad (Full Speed) en las centrifugas de la planta de Molienda, es

conveniente realizar cambio de la forma en que se ajusta actualmente la

tela, por un empaque en caucho, para evitar daños en el equipo y medio

filtrante.

Page 105: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

105

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Page 108: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

108

ANEXOS

Page 109: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

109

Anexo A: Encuesta de análisis de productividad

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN Y

SECADO DE ALMIDÓN

Fecha: Diciembre 1 del 2011 Lugar: Oficinas de la compañia

Entrevistados:

Ingeniero de procesos de manufactura

Ingeniera de procesos de ingeniería

Objetivo: Analizar la productividad del proceso de deshidratación y secado

de almidón

1. ¿En que consiste el proceso de deshidratación y secado de almidón?

2. ¿Qué tan impórtate es el proceso de deshidratación y secado de almidón?

3. ¿Cuales son las variables o especificaciones claves, que se deben tener

en cuenta en el proceso?

4. ¿Cuales son las características de la centrifuga de Reineveld (edad,

origen, capacidad, marca, fabricante y mantenimiento)?

5. ¿Cuál es la capacidad instalada para el proceso de deshidratación y

secado?

6. ¿Cuál es la capacidad de productividad de la centrifuga actualmente?

7. ¿Cuál es la utilidad que genera el almidón a la compañia?

8. ¿Qué otros problemas aparte de la baja productividad, se tienen

relacionados con este proceso?

Page 110: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

110

Anexo B: Formato de tiempos de inactividad de centrifuga

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA

Planta: Pag. 1 de 1

Equipo: Capacidad:

Actividad:

Periodo: Muestras:

Tiempo promedio min 0:00

Fecha Turno Hora Inicio Hora Final Tiempo Observación

Tiempo promedio

Page 111: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

111

Anexo C: Registro de tiempos de inactividad de las centrifugas

Planta: Pag 1 de 2

Equipo: Capacidad: 40 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/11/2011 a 30/11/2011 Muestras: 60

Tiempo promedio 0:10

Fecha Turno Intervalo Tiempo Observación

01/11/2011 1 07:20 - 07:30 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

01/11/2011 2 20:38 - 20:11 0:13 PARADA POR LAVADO DE TELA

02/11/2011 3 05:35 - 05:45 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

03/11/2011 1 13:47 - 13:55 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/11/2011 3 04:18 - 04:29 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/11/2011 1 14:50 - 15:00 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/11/2011 3 05:01 - 05:13 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/11/2011 1 14:34 - 14:47 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/11/2011 2 18:23 - 18:33 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/11/2011 3 06:05 - 06:17 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/11/2011 2 17:56 - 18:10 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/11/2011 3 04:23 - 04:34 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/11/2011 1 13:51 - 14:00 0:09 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/11/2011 3 02:30 - 02:44 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/11/2011 1 05:25 - 05:37 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/11/2011 2 21:08 - 21:20 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/11/2011 3 01:39 - 01:50 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/11/2011 1 13:31 - 13:45 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/11/2011 2 21:42 - 21:51 0:09 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/11/2011 3 06:30 - 06:40 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

14/11/2011 1 13:25 - 13:34 0:09 PARADA POR LAVADO DE TELA

14/11/2011 2 22:17 - 22:27 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/11/2011 3 04:18 - 04:30 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

16/11/2011 1 14:10 - 14:18 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

16/11/2011 2 19:45 - 19:55 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

17/11/2011 3 05:30 - 05:39 0:09 PARADA POR LAVADO DE TELA

17/11/2011 1 05:22 - 05:30 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

17/11/2011 2 21:15 - 21:27 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/11/2011 3 06:31 - 06:40 0:09 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/11/2011 2 20:50 - 21:00 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/11/2011 3 06:05 - 06:17 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/11/2011 1 13:55 - 14:53 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

21/11/2011 1 14:23 - 14:31 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

21/11/2011 2 20:32 - 20:44 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/11/2011 3 06:30 - 06:41 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/11/2011 1 13:35 - 13:45 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/11/2011 2 22:47 - 22:59 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/11/2011 3 05:50 - 06:00 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA

Centrifuga Reineveld

Limpieza y desinfección

Almidones modificados

Page 112: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

112

Planta: Pag 2 de 2

Equipo: Capacidad: 40 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/11/2011 a 30/11/2011 Muestras: 60

Tiempo promedio 0:10

Fecha Turno Intervalo Tiempo Observación

23/11/2011 1 14:42 - 14:50 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/11/2011 2 22:38 - 22:49 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/11/2011 3 17:41 - 17:53 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/11/2011 2 06:10 - 06:28 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/11/2011 3 20:07 - 20:17 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/11/2011 1 04:50 - 05:02 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/11/2011 2 21:48 - 22:00 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/11/2011 3 05:15 -05:30 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/11/2011 1 05:37 - 05:45 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/11/2011 2 20:17 - 20:30 0:13 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/11/2011 3 06:40 - 06:55 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/11/2011 1 13:24 - 13:36 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/11/2011 3 04:16 - 04:27 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/11/2011 1 07:50 - 08:05 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/11/2011 1 44:40 - 14:52 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/11/2011 2 22:20 - 22:31 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/11/2011 3 06:00 - 06:08 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/11/2011 1 13:15 - 13:22 0:07 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/11/2011 2 20:40 - 20:52 0:12 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/11/2011 3 05:37 - 05:47 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/11/2011 1 12:50 - 13:00 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/11/2011 2 21:05 - 21:15 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

0:10

Almidones modificados

Tiempo promedio

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA

Centrifuga Reineveld

Limpieza y desinfección

Page 113: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

113

Planta: Pag 1 de 2

Equipo: Capacidad: 150 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/011/2011 a 31/12/2011 Muestras: 78

Tiempo promedio 0:26

Fecha Turno Intervalo Tiempo Observación

01/11/2011 1 04:20 - 04:40 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

01/11/2011 3 21:39 - 22:00 0:21 PARADA POR LAVADO DE TELA

02/11/2011 1 13:41 - 14:15 0:34 PARADA POR LAVADO DE TELA

03/11/2011 1 12:56 - 13:14 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/11/2011 2 04:22 - 05:04 0:42 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/11/2011 1 14:40 - 15:07 0:27 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/11/2011 2 05:00 - 05:50 0:50 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/11/2011 1 13:25 - 14:06 0:41 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/11/2011 2 19:29 - 20:14 0:45 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/11/2011 3 04:44 - 05:35 0:51 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/11/2011 2 17:56 - 18:10 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/11/2011 3 05:02 - 05:38 0:36 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/11/2011 1 14:25 - 14:48 0:23 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/11/2011 3 00:00 - 00:48 0:48 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/11/2011 2 10:23 - 11:08 0:45 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/11/2011 2 22:00 - 22:30 0:30 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/11/2011 1 11:35 - 12:04 0:29 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/11/2011 1 13:31 - 13:45 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/11/2011 2 21:30 - 22:00 0:30 PARADA POR LAVADO DE TELA

14/11/2011 3 03:36 - 03:51 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

14/11/2011 1 13:20 - 13:56 0:36 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/11/2011 3 03:47 - 04:20 0:33 PARADA POR LAVADO DE TELA

16/11/2011 2 03:55 - 04:22 0:27 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/11/2011 1 14:12 - 14:35 0:23 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/11/2011 1 11:28 - 12:05 0:37 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/11/2011 2 04:18 - 04:33 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/11/2011 2 21:21 - 21:39 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/11/2011 3 04:03 - 04:23 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/11/2011 3 04:22 - 05:21 0:59 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/11/2011 3 04:06 - 04:45 0:39 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/11/2011 3 04:08 - 04:44 0:36 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/11/2011 3 05:30 - 06:00 0:30 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/11/2011 2 14:17 - 15:17 1:00 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/11/2011 3 05:30 - 05:59 0:29 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/11/2011 3 06:01 - 06:33 0:32 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/11/2011 3 04:00 - 04:37 0:37 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/11/2011 3 20:25 - 20:36 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/11/2011 1 14:07 - 14:25 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA

Centrifuga Reineveld

Limpieza y desinfeccion

Molienda Humeda

Page 114: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

114

Planta: Pag 2 de 2

Equipo: Capacidad: 150 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/011/2011 a 31/12/2011 Muestras: 78

Tiempo promedio 0:26

Fecha Turno Intervalo Tiempo Observación

01/12/2011 2 20:30 - 20:51 0:21 PARADA POR LAVADO DE TELA

02/12/2011 2 20:36 - 20:47 0:11 PARADA POR LAVADO DE TELA

03/12/2011 2 17:41 - 17:57 0:16 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/12/2011 3 06:10 - 06:28 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/12/2011 2 20:07 - 20:22 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/12/2011 3 05:17 - 05:38 0:21 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/12/2011 1 14:17 - 14:37 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/12/2011 2 21:03 - 21:28 0:25 PARADA POR LAVADO DE TELA

08/12/2011 3 06:40 - 07:01 0:21 PARADA POR LAVADO DE TELA

08/12/2011 2 19:57 - 20:17 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

09/12/2011 3 03:45 - 04:05 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

09/12/2011 1 11:59 - 12:22 0:23 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/12/2011 3 03:25 - 03:45 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/12/2011 1 12:46 - 12:55 0:09 PARADA POR LAVADO DE TELA

11/12/2011 3 04:00 - 04:30 0:30 PARADA POR LAVADO DE TELA

11/12/2011 1 13:23 - 13:47 0:24 PARADA POR LAVADO DE TELA

11/12/2011 2 21:00 - 21:20 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/12/2011 3 04:18 - 04:36 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/12/2011 1 14:18 - 14:39 0:21 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/12/2011 3 04:36 - 04:54 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/12/2011 3 01:22 - 01:41 0:19 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/12/2011 3 06:01 - 06:31 0:30 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/12/2011 3 02:58 - 03:12 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/12/2011 3 04:35 - 04:53 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/12/2011 2 20:00 - 20:32 0:32 PARADA POR LAVADO DE TELA

21/12/2011 3 04:06 - 04:22 0:16 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/12/2011 2 19:46 - 20:01 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/12/2011 2 20:25 - 20:40 0:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/12/2011 3 03:49 - 03:59 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/12/2011 1 10:53 - 11:41 0:48 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/12/2011 2 20:05 - 20:30 0:25 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/12/2011 3 03:53 - 04:14 0:21 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/12/2011 2 19:36 - 20:00 0:24 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/12/2011 3 05:00 - 05:25 0:25 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/12/2011 2 19:09 - 19:37 0:28 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/12/2011 3 04:11 - 04:50 0:39 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/12/2011 3 05:09 - 05:27 0:18 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/12/2011 2 20:27 - 20:41 0:14 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/12/2011 1 14:16 - 14:36 0:20 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/12/2011 2 20:09 - 20:28 0:19 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/12/2011 2 16:57 - 17:46 0:49 PARADA POR LAVADO DE TELA

0:26

Molienda Humeda

Tiempo promedio

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA

Centrifuga Reineveld

Limpieza y desinfeccion

Page 115: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

115

Page 116: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

116

Planta: Pag 2 de 2

Equipo: Capacidad: 250 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/011/2011 a 31/12/2011 Muestras: 55

Tiempo promedio 0:40

Fecha Turno Intervalo Tiempo Observación

12/12/2011 1 13:36 - 14:00 0:24 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/12/2011 2 03:35 - 04:20 0:45 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/12/2011 3 01:53 - 02:32 0:39 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/12/2011 3 02:23 - 03:03 0:40 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/12/2011 3 04:01 - 04:33 0:32 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/12/2011 2 20:30 - 21:45 1:15 PARADA POR LAVADO DE TELA

21/12/2011 3 04:24 - 04:52 0:28 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/12/2011 3 04:50 - 05:16 0:26 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/12/2011 1 13:37 - 14:34 0:57 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/12/2011 2 20:40 - 21:25 0:45 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/12/2011 3 03:25 - 04:01 0:36 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/12/2011 2 20:28 - 21:28 1:00 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/12/2011 3 05:14 - 05:56 0:42 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/12/2011 2 20:34 - 21:35 1:01 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/12/2011 2 19:38 - 20:16 0:38 PARADA POR LAVADO DE TELA

0:40

Molienda Húmeda

Tiempo promedio

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA

Centrifuga Robatel

Limpieza y desinfección

Page 117: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

117

Anexo D: Tiempos de inactividad de centrifuga con el sistema de lavado a

alta velocidad Full Speed

Planta: Pag 1 de 2

Equipo: Capacidad: 40 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/009/2012 a 30/09/2012 Muestras: 82

Tiempo promedio min 0:03

Fecha Turno Hora Inicio Hora Final Tiempo Observación

01/09/2012 1 10:45 10:50 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

01/09/2012 2 16:34 16:41 0:07 PARADA POR LAVADO DE TELA

02/09/2012 3 5:43 5:50 0:07 PARADA POR LAVADO DE TELA

02/09/2012 1 14:44 14:50 0:06 PARADA POR LAVADO DE TELA

02/09/2012 2 20:15 20:20 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

03/09/2012 3 6:02 6:10 0:08 PARADA POR LAVADO DE TELA

03/09/2012 1 13:06 13:16 0:10 PARADA POR LAVADO DE TELA

03/09/2012 2 17:03 17:10 0:07 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/09/2012 3 5:10 5:15 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/09/2012 1 13:42 13:48 0:06 PARADA POR LAVADO DE TELA

04/09/2012 2 21:53 21:59 0:06 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/09/2012 3 4:57 5:02 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/09/2012 1 13:00 13:04 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

05/09/2012 2 16:48 16:51 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/09/2012 3 4:15 4:20 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/09/2012 1 13:50 13:54 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

06/09/2012 2 21:42 21:45 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/09/2012 3 4:16 4:18 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/09/2012 1 14:53 14:55 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

07/09/2012 2 20:45 20:48 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

08/09/2012 3 5:18 5:20 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

08/09/2012 2 17:46 17:50 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

09/09/2012 3 6:06 6:10 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

09/09/2012 1 13:38 13:40 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

09/09/2012 2 20:58 21:02 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/09/2012 3 5:30 5:33 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/09/2012 1 14:13 14:16 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

10/09/2012 2 21:00 21:04 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

11/09/2012 3 5:34 5:37 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

11/09/2012 1 10:01 10:05 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

11/09/2012 2 18:23 18:25 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/09/2012 3 5:56 5:59 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

12/09/2012 2 20:38 20:40 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/09/2012 3 4:10 4:14 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/09/2012 1 13:45 13:48 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

13/09/2012 2 21:54 21:58 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

14/09/2012 3 4:44 4:47 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

14/09/2012 1 14:59 15:04 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/09/2012 3 6:30 6:33 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

15/09/2012 2 20:34 20:37 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

Almidones modificados

Centrifuga Reineveld

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA CON EL SISTEMA DE LAVADO FUUL SPEED

Limpieza y desinfección

Page 118: Evaluación técnica y económica del sistema de lavado “Full

118

Planta: Pag 2 de 2

Equipo: Capacidad: 40 ton/d

Actividad:

Periodo: 01/011/2011 a 31/12/2011 Muestras: 82

Tiempo promedio 0:03

Fecha Turno Hora Inicio Hora Final Tiempo Observación

16/09/2012 1 11:23 11:26 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

16/09/2012 2 19:16 19:19 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

17/09/2012 3 6:20 6:22 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

17/09/2012 1 13:18 13:21 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

17/09/2012 2 21:05 21:08 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/09/2012 3 5:34 5:36 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/09/2012 1 14:08 14:13 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

18/09/2012 2 20:05 20:10 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/09/2012 3 5:48 5:50 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/09/2012 1 14:07 14:10 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

19/09/2012 2 22:40 22:44 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/09/2012 3 5:14 5:17 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/09/2012 1 14:15 14:18 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

20/09/2012 2 19:20 19:23 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

21/09/2012 1 8:17 8:20 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

21/09/2012 2 18:54 19:00 0:06 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/09/2012 3 5:47 5:50 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/09/2012 1 13:11 13:13 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

22/09/2012 2 21:18 21:20 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/09/2012 3 5:10 5:13 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/09/2012 1 14:18 14:20 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

23/09/2012 2 18:19 18:22 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/09/2012 3 6:17 6:20 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/09/2012 1 14:05 14:09 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

24/09/2012 2 22:50 22:53 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/09/2012 3 6:18 6:20 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/09/2012 3 5:07 5:10 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

25/09/2012 2 20:25 20:28 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/09/2012 1 9:15 9:17 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

26/09/2012 2 17:40 17:43 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/09/2012 3 6:54 6:56 0:02 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/09/2012 1 13:25 13:28 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

27/09/2012 2 19:33 19:36 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/09/2012 3 6:54 6:58 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/09/2012 1 14:47 14:50 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

28/09/2012 2 18:45 18:49 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/09/2012 3 6:02 6:06 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/09/2012 1 14:18 14:21 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

29/09/2012 2 22:30 22:34 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/09/2012 3 4:17 4:22 0:05 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/09/2012 1 13:10 13:14 0:04 PARADA POR LAVADO DE TELA

30/09/2012 2 18:07 18:10 0:03 PARADA POR LAVADO DE TELA

0:03

Limpieza y desinfeccion

Tiempo promedio

FORMATO DE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DE CENTRIFUGA CON EL SISTEMA DE LAVADO FUUL SPEED

Centrifuga Reineveld

Almidones modificados