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IDENTIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE
PERDAS COM O USO DO DIAGRAMA
DE REGISTRO DE PROCESSO: ESTUDO
DE CASO NUMA CONFECÇÃO DO
AGRESTE DE PERNAMBUCO
Diogo Ferreira Camara (UFCG )
Davi Procopio Coelho (UFCG )
Francisco Kegenaldo Alves de Sousa (UFCG )
Ana Claudia Souza Vidal de Negreiros (UFCG )
Muitos empresários acham que o aumento da produtividade em uma
organização só será possível por meio de investimentos realizados nos
mais diversos setores da mesma, porém muitas empresas ainda
conseguem obter vantagem competitiva através daa organização do
seu espaço físico, ou seja, pelo desenvolvimento de um arranjo físico
ou layout condizente com as necessidades do seu processo produtivo.
Pode-se dizer que layout, é o arranjo físico dos diversos postos de
trabalho de uma organização. Assim, o presente artigo consiste em um
estudo de caso, tendo como objeto de estudo uma empresa localizada
no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano onde analisou-se,
por meio da utilização de alguns diagramas de registro de processo,
desenvolver e propor um novo layout para a mesma, de forma que este
possa aperfeiçoar o seu processo produtivo e com isso contribuir para
a eliminação ou redução das perdas por movimentação existentes.
Pretende-se que essa otimização do arranjo físico acarrete no aumento
da produtividade da fábrica, resultando em maiores lucros, e
consequentemente no aumento da competitividade da empresa.
Palavras-chaves: Arranjo Físico, Polo de Confecções do Agreste
Pernambucano, Diagramas de Registro de Processo.
XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos
Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013.
XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos
Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013.
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1. Introdução
Todas as organizações que visam sobreviver, diante de um mercado cada vez mais
competitivo, vivem em busca da constante otimização dos seus sistemas de produção, pois a
partir desta torna-se possível que haja o aumento da produtividade acompanhado da redução
dos custos operacionais nas mesmas. Com tantas inovações e avanços tecnológicos as
empresas muitas vezes tem dado foco apenas a aquisição de tecnologias, que conduzam o
processo produtivo a níveis cada vez mais elevados de eficiência e eficácia, e tem se
esquecido de que mudanças físicas simples, que não necessitam de tamanha sofisticação e
investimento.
De acordo com Toledo Jr. (2007), o layout consiste na maneira como os homens, máquinas e
equipamentos estão dispostos no processo produtivo.
Deve-se ressaltar que para se determinar o tipo de layout que deve ser implantado em uma
organização, é essencial que haja uma análise de tudo que está relacionado direta ou
indiretamente ao processo produtivo da mesma, pois é a partir do layout que se determina
como os recursos, a serem transformados, fluem através da linha de produção e caso o layout
seja definido de forma errônea, isso resultará em grandes perdas por todo o processo.
Como ferramentas que auxiliam na análise do processo produtivo, para definir-se qual o
melhor tipo de layout para ser implantado em uma organização, podem ser destacadas: o
fluxograma e o mapofluxograma. Estas ferramentas possibilitam a análise da sucessão de
eventos (operações) e da trajetória que será percorrida, pelos produtos ou homens no
processo, o que facilita a determinação do layout ótimo.
Diante do exposto, observou-se que os mais diversos tipos de organizações podem ser
beneficiados a partir da implantação de um layout condizente com as características de seus
respectivos processos produtivos. Logo, utilizou-se como objeto de estudo uma microempresa
do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano.
Vale salientar que segundo Sotero (2010), o setor têxtil do Agreste Pernambucano é tão forte
que está em segundo lugar em quantidade de produção no Brasil, ficando atrás apenas de São
Paulo.
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Logo, detectando-se a oportunidade de se contribuir para o aumento da competitividade de
uma empresa localizada no Polo de Confecções do Agreste, o artigo tem como objetivo
utilizar diagramas de registro de processo, como forma de analisar o layout atual da mesma,
para que assim, posteriormente, seja proposta uma maneira ótima de se estruturar o seu
arranjo físico, visando que haja por meio da mudança do layout, a eliminação de possíveis
perdas detectadas no processo produtivo.
2. Fundamentação teórica
2.1. Arranjo físico (Layout)
Segundo Slack (2002) o arranjo físico consiste em decidir onde colocar todas as instalações,
equipamentos, máquinas e pessoal de produção, determinando a maneira pela qual os recursos
transformados fluem pela operação.
A aplicação de um layout ótimo para o perfil da organização resultará em diversas vantagens
para a mesma, como:
Aproveitar todo o espaço disponível da melhor maneira possível;
Minimizar a movimentação de materiais, produtos, pessoas e documentos;
Facilitar a visualização do fluxo do processo, possibilitando assim a gestão visual do
mesmo;
Impressionar favoravelmente clientes e visitantes;
Reduzir os custos operacionais.
2.2. Processo produtivo
Para Rocha (2008) os sistemas produtivos podem ser classificados em processos contínuos e
discretos, os quais cada um apresenta suas características e estas são:
a) Processo Contínuo - é aquele que tem uma produção elevada de produtos
padronizados, há uma demanda uniforme, pouca flexibilidade e baixo custo unitário de
fabricação;
b) Processo Discreto - este processo apresenta algumas características do processo
continuo, porém há limite na quantidade a ser produzida e isso acarreta em algumas
interrupções. Pode ser dividido em três tipos:
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Processo repetitivo em massa: produz grandes demandas de produto que não variam
suas características de projeto, porém tem a produção interrompida às vezes
(intermitente);
Processo repetitivo em lote: é caracterizado pela descontinuidade na fabricação, onde se
fabrica uma quantidade definida de produtos (o lote), apresenta também média
flexibilidade;
Processo por projeto ou sob encomenda: apresenta uma alta flexibilidade, pois as
operações que serão realizadas serão determinadas de acordo com as características do
projeto encomendado pelo cliente.
Ainda para o autor, o volume de produção, o custo para fabricar cada unidade (custo unitário),
a flexibilidade do sistema e a demanda, são fatores que devem ser levados em consideração na
hora de decidir-se qual o tipo de processo que será implantado e isso é representado na Fig. 1 .
Figura 1 - Gráfico do tipo de processo produtivo X Fatores que influenciam na escolha do tipo
de processo
Fonte: Rocha 2008.
2.3. Diagramas para registro de processo
Para se analisar o fluxo de um processo foi desenvolvida, por Ralph M. Barnes, uma técnica
que tinha o intuito de possibilitar o registro de um processo de maneira compacta, visando
tornar possível sua melhor compreensão. Para isso ele utilizou as simbologias, criadas pelo
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casal Gilberth, e padronizadas em um conjunto de cinco símbolos, pela American Society of
Mechanical Engineer (ASME), no ano de 1947.
Segundo Barnes (1977) esses símbolos servem como uma espécie de taquigrafia que ajudam
na enumeração rápida das atividades ou dos passos em um processo produtivo. Têm-se os
símbolos e os seus respectivos significados, conforme a Fig. 2:
Figura 2 - Simbologia fluxograma (ASME)
Fonte: Adaptado do Barnes (1977)
Os diagramas de registro de processo podem indicar sucessão de eventos ou trajetórias e são
classificados, da seguinte forma:
a) Sucessão de Eventos
Fluxograma Resumido;
Fluxograma.
b) Trajetória
Mapofluxograma;
Diagrama de trajetória.
Dentre os diagramas pode-se destacar, como ferramenta utilizada nesse artigo para facilitar a
visualização da sucessão de eventos, o fluxograma e dentre os diagramas que indicam
trajetória será utilizado o Mapofluxograma.
2.3.1. Fluxograma
Para Batista et al. (2006), o fluxograma auxilia na otimização dos arranjos físicos, tendo a
função de apresentar o processo de forma resumida, utilizando para isso símbolos que são
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dispostos em uma sequencia lógica, representando assim as atividades produtivas
constituintes do processo.
Para a elaboração do fluxograma, deve-se seguir uma sequência que consiste nos seguintes
passos:
Definir o objeto de estudo;
Escolher os pontos início e fim;
Levantar o fluxo (produto ou homem);
Levantar dados suplementares;
Elaborar o quadro resumo (fluxograma).
É importante ressaltar que por meio do fluxograma torna-se possível se determinar: a
sequência das operações que são realizadas no processo; os pontos de introdução dos
componentes fabricados e comprados; e também o número de cada uma das operações de
processamento, inspeção e espera além da distância percorrida proveniente dos transportes.
2.3.2. Mapofluxograma
Consiste na representação do fluxograma do processo sobre o layout do sistema produtivo.
Para a sua elaboração deve-se:
Ter elaborado o fluxograma do processo;
Ter a planta baixa da empresa;
Desenhar-se o arranjo físico sobre a planta baixa
Por fim, desenhar o fluxograma sobre o arranjo físico.
O mapofluxograma, segundo Barnes (1977), indica a movimentação de um item ao longo dos
postos de operações, sendo assim representada no layout de um sistema produtivo, onde é
adotada uma sequência de operações definidas.
A partir do mapofluxograma será possível se obter uma visão espacial do processo, o que
facilitará a detecção de falhas e assim possibilitará a proposição de melhorias.
3. Procedimentos metodológicos
3.1. Caracterização da pesquisa
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Desenvolveu-se a parte teórica dessa pesquisa através de levantamento bibliográfico em:
livros texto, revistas, artigos científicos, periódicos, consultas em sites e teses, visando assim
obter-se uma melhor qualidade nos dados coletados para explicar-se da melhor forma possível
o problema a investigar. Fez-se também necessária uma pesquisa em relação ao Polo de
Confecções do Agreste Pernambucano para entender-se o nicho de mercado ao qual a
empresa pertence.
Em relação ao contato com a empresa, esse se deu de forma direta, através de visitas in loco,
onde foram realizadas análises visuais e aplicação de um questionário juntamente ao
proprietário.
Utilizou-se também, para facilitar a caracterização e a análise do processo produtivo, o Auto
CAD 2011, sendo este o software que possibilitou a construção do fluxograma e do
mapofluxograma da empresa.
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e aplicada, uma vez que objetiva-se gerar
conhecimentos para aplicação prática direcionada à solução de problemas específicos.
Também caracteriza-se como qualitativa, do ponto de vista de abordagem do problema, pois
os pesquisadores tendem a analisar os seus dados indutivamente e não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas. Trata-se de um estudo de caso do ponto de vista dos
procedimentos técnicos, pois envolve o estudo profundo de um objeto de maneira que se
permita o seu amplo e detalhado conhecimento.
3.2. Ambiente de pesquisa
Foi utilizada como objeto de estudo, uma microempresa do ramo de confecções de moda
intima feminina, mais especificamente de sutiãs. O processo produtivo da empresa conta com
13 funcionários para produzirem quatro tipos de sutiãs. O carro chefe da empresa é o sutiã
reforçado, sendo este responsável por 70% das vendas. Os produtos da empresa são
distribuídos nas regiões: Norte, Nordeste e Sudeste, abrangendo um total de nove estados
brasileiros. A empresa atende tanto o mercado local (atacado e varejo) como o mercado de
outras regiões (vendas no atacado).
Estando localizada no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, a empresa encontra um
ambiente externo propício para a sua evolução, pois segundo Sotero (2010), visando-se tornar
o estado de Pernambuco o melhor ambiente de negócios para a moda, está em andamento um
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planejamento estratégico que tem por objetivo a pesquisa tecnológica, através da ajuda de
entidades como a Agencia de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD/Diper),
SEBRAE e SINDIVEST. Ainda de acordo com ele, nos municípios de Caruaru, Santa Cruz
do Capibaribe, Surubim e Toritama, se concentram pouco mais de 18 mil empresas no setor,
gerando assim, cerca de 120 mil empregos diretos.
De acordo com o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Pernambuco
(SINDIVEST-PE), o Polo de Confecções do Agreste Pernambucano é composto por 13
cidades do interior do Estado que movimentam R$ 3,5 bilhões e, somadas, produzem 800
milhões de peças, por ano.
4. Apresentação e análise dos resultados
4.1. Processo produtivo da empresa:
Detectou-se, por meio de visitas in loco, que o processo produtivo adotado pela empresa é por
lotes, os quais são produzidos acordo: com os pedidos realizados pelos clientes, que compram
no atacado, e também com a perspectiva de vendas no varejo, que é realizada de forma
intuitiva e ineficiente já que em alguns períodos do ano faltam peças para atender a
necessidade do mercado.
Vale salientar que mesmo tendo o tipo de processo produtivo definido, a empresa não
apresenta um tipo de layout condizente com as características do processo. Logo, percebeu-se
que não há um tipo de layout definido, tendo-se apenas postos de operações dispostos de
maneira aleatória o que acarreta em uma grande perda por movimentação ao longo de todo o
processo produtivo.
4.1.1. Máquinas, equipamentos e insumos utilizados no processo;
Os insumos utilizados na produção são:
Tecido (Cotton com 8% de elastano);
Renda;
Elástico;
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Alça;
Regulagem;
Colchete;
Laço;
Linha;
Viés.
Os equipamentos utilizados nas operações do processo produtivo são:
Máquina de corte;
Tesouras (corte, costura e acabamento);
Moldes de papelão;
Papel para risco do infesto;
Alfinetes;
Pegador de ferro;
Ferro de suporte para infestos;
Mesa de corte;
2 Máquinas de costura Overlock;
1 Máquina de costura Interlock;
2 Máquinas de costura Galoneira;
2 Máquinas de costura BT;
2 Máquinas de costura Zig zag 3 pontos;
1 Máquinas de costura Zig zag simples;
1 Máquinas de costura Travete eletrônica.
4.1.2. Descrição das operações constituintes do processo;
4.1.2.1. Operações essenciais:
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a) Corte:
O processo de corte realiza-se na mesa de corte e inicia-se com a chegada do tecido. Este é
desenrolado, mede-se a sua largura e coloca-o para “descansar” durante 24 horas. Antes do
término desse período faz-se o gabarito, no papel, dos componentes que serão usados para a
confecção do produto, utilizando-se para isso os moldes de acordo com os modelos e a largura
do tecido. A seguir, marca-se na mesa o tamanho da dobra do enfesto e prendem-se os
pegadores de ferro para iniciar-se o enfesto. Após o tecido ser enfestado prende-se o gabarito
e com a máquina de corte completa a operação na qual é possível cortar tecido para até duas
semanas de produção.
Cada produto é dividido em:
Base;
Duas laterais;
Bojos;
Forros para renda;
Deve-se ressaltar que o corte da renda é realizado de acordo com a quantidade de peças
cortadas no tecido e que todos os produtos fabricados têm como componente de sua estrutura
a renda. Vale salientar também que, em um único enfesto, são cortados dois ou os três tipos
de peças a serem fabricados.
b) Montagem
Inicia-se, o processo, com o transporte das peças cortadas para as máquinas de montagem. O
primeiro posto de operação (PO-01) é a máquina Zig Zag 3 pontos, que é utilizada para pregar
o elástico no forro e na renda.
Logo após é realizada, no segundo posto de operação (PO-02), a união das laterais com a
base. Esta operação ocorre simultaneamente com a união dos bojos com os forros, que é
realizada no terceiro posto de operação (PO-03). Vale salientar que essas duas operações são
realizadas utilizando-se máquinas Overlock.
A operação seguinte ocorre no quarto posto de operação (PO-04) e consiste em juntar a base
aos bojos, sendo realizada na máquina Interlock. Após essa operação o produto é levado para
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a máquina Galoneira, o quinto posto de operação (PO-05), que é utilizada para rebater a
costura e terminar a etapa de montagem.
Tendo-se realizado a montagem do sutiã, continua-se o processo com a operação de pregar
elásticos, que se realiza na máquina BT (PO-06). Deve-se informar que se utilizam dois tipos
de elásticos, um na parte superior e outro na parte inferior dos produtos.
A próxima operação é a de rebatimento que é responsável por dar acabamento aos elásticos do
produto, sendo realizada na máquina Zig Zag 3 pontos (PO-01). Nessa operação também se
colocam as alças, portanto a mesma só pode ser realizada após o término das operações de
montagem das alças e de pregar os elásticos.
Continuando o processo, tem-se a operação de acabamento que inicia-se na máquina de
Travetes (PO-07), nesta a priori são presas às alças nas laterais e nos ombros do sutiã e depois
na mesma máquina prega-se o laço. O produto, então, passa para a máquina Zig Zag simples
(PO-08) no qual se prega o colchete e finaliza-se o produto. Este é transportado para os
ajudantes que tiram as rebarbas, embalam e transportam-no para o estoque de peças acabadas.
4.1.2.2. Operações auxiliares:
Como operação auxiliar pode-se destacar a montagem das alças, cuja operação é realizada
pelos ajudantes, no setor de acabamento (PO-09), e consiste em: cortar as alças, colocar as
regulagens e após uma pequena costura feita, na máquina Zig Zag Simples (PO-08), acaba-las
e deixa-las prontas para uso no sutiã.
4.1.3. Fluxograma atual
Representado na Figura 3 se encontra o fluxograma atual da empresa em questão, neste estão
destrinchadas todas as atividades realizadas no processo produtivo da mesma:
Figura 3 - Fluxograma do processo.
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Fonte: Autoria Própria.
Analisando-se o fluxograma, é perceptível a grande quantidade de transportes existentes ao
longo de todo o processo produtivo. Deve-se ressaltar que a distância total percorrida por
todos os insumos necessários para a produção de uma peça no sistema produtivo atual é de
55.60 metros.
4.1.4. Mapofluxograma atual
Abaixo está representado o Mapofluxograma, no qual é possível se analisar todo o fluxo do
processo:
Figura 4 – Mapofluxograma atual.
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Fonte: Autoria Própria.
Por meio do mapofluxograma, torna-se mais fácil a visualização de toda a movimentação do
produto ao longo do sistema produtivo, e no caso em questão é perceptível que o lead-time do
produto pode ser reduzido a partir de algumas alterações no layout da empresa.
4.2. Layout proposto para a empresa
Diante do fluxograma e mapofluxograma analisados, percebeu-se a necessidade de fazerem-se
alterações no layout da empresa, pois a forma que está disposto o arranjo físico atual tem
acarretado uma grande perda por movimentação dos produtos, por todo o processo produtivo.
Assim, analisando-se o processo produtivo da empresa, que no caso é por lotes, identificou-se
a possibilidade de implantação de dois tipos de layout que seriam convenientes para a mesma,
o layout celular ou o layout por produto, porém optou-se pela implantação do layout por
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produto. Um fator determinante na escolha do mesmo foi à quantidade de máquinas de
costura que existem na empresa atualmente, pois estas seriam suficientes apenas para a
criação de uma célula de produção e sobrariam algumas máquinas que não seriam suficientes
para criação de outra célula. Logo essas máquinas ficariam ociosas e como a empresa não
apresenta capital para investir em maquinário no momento, optou-se pelo layout por produto,
conforme é mostrado na Fig. 5:
Figura 5 - Layout proposto.
Fonte: Autoria Própria.
4.3. Mapofluxograma otimizado
A alteração do layout da empresa acarretará em uma otimização no fluxo do processo
produtivo, no qual o novo percurso percorrido pelos produtos na linha de produção será
apresentado na figura a seguir:
Figura 6 - Mapofluxograma otimizado.
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Fonte: Autoria Própria.
Analisando-se o novo mapofluxograma do processo produtivo da empresa, percebe-se que
haverá redução na distância percorrida pelo produto ao longo do processo. A distância total
percorrida que antes era de 64,60 metros, agora será de 39,98 metros. Apresenta-se então, a
Tab. 1 para poder se comparar as partes do processo que houveram otimização da distância
percorrida:
Tabela 1- Comparação da distância percorrida pelo produto antes e depois da alteração do
layout.
Transportes Estado Atual
(Distância em Metros)
Após Mudança do Layout
(Distância em Metros)
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Fonte: Autoria Própria.
Tecido cortado para estoque de peças
cortadas
1,80 1,80
Renda cortada para estoque de peças
cortadas 1,80 1,80
Rendas, bojos e forros para PO-01 4,40 1,92
Transporte de elástico para PO-01 4,50 -
Transporte de rendas, bojos, forros,
laterais e bases para PO-02 e PO-03
2,00 1,96
Transporte de bojos e rendas com
forros e laterais com bases para PO-04
4,30 -
Transporte de peças montadas do PO-
04 para PO-05 1,50 1,50
Transporte de elástico para PO-06 3,70 -
Transporte de peças para PO-01 1,80 -
Transporte de Alças e regulagens para
setor de acabamento
1,00 0,70
Transporte de alças com regulagens
para PO-08
3,30 2,00
Transporte de alças prontas para PO-
01
1,50 1,50
Transporte de peças rebatidas para
PO-07
1,50 1,50
Transporte de colchetes para PO-08
4,70 -
Transporte de produtos prontos para
setor de acabamento
2,30 2,30
Transporte de peças acabadas para
setor de embalagem
5,00 -
Transporte para estuque de produtos
acabados 19,50 23,00
TOTAL 64,60 39,98
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Comparando-se agora a distância percorrida pelos produtos ao longo de todo o processo
produtivo, antes e depois da alteração do layout, percebe-se que haverá uma redução da
mesma. Esta pode ser demonstrada em forma de porcentagem, conforme os cálculos
apresentados a seguir:
Logo:
Assim, percebe-se que com a mudança do layout, a distância percorrida foi reduzida em
38,1%. Sabendo-se que a movimentação do produto no processo produtivo, em questão,
corresponde a 25% do lead-time do processo, pode-se dizer então que foi reduzido 9,52% do
lead-time do mesmo.
Inicialmente deve-se mostrar a situação atual da empresa, que é a apresentada na Tab.2, para
posteriormente fazer-se uma estimativa do que será otimizado com essa mudança de layout.
Tabela 2 – Situação atual (Diária).
Itens Analisados Situação Atual (Diária)
Produção (Unidades) 800
Distancia Percorrida (metros) 64,6
Preço de venda (unidade) R$ 3,80
Receita R$ 3.040,00
Fonte: Autoria Própria.
Pode-se dizer que se convertendo o tempo que seria gasto com a movimentação ineficiente do
produto para tempo gasto na produção de mais peças, a produção terá um aumento de 9,52%
em relação à produção atual. Assim, estima-se que:
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x peças – 109,52%
Logo:
A empresa terá um aumento de produção de 76 peças por dia a partir dessa mudança do
layout, e a sua situação será a mostrada na Tab. 3:
Tabela 3 – Previsão dos itens analisados após a mudança de layout (Diária).
Itens Analisados Previsão após mudança do
Layout (Diária)
Produção (Unidades) 876
Distancia Percorrida (metros) 39,98
Preço de venda (unidade) R$ 3,80
Receita R$ 3.328,80
Fonte: Autoria Própria.
Obtendo-se a informação que a empresa trabalha em média 20 dias por mês durante os 12
meses do ano, pode-se mostrar então que, a partir dessa mudança do layout, a empresa poderá
ter um o ganho mostrado na Tab. 4.
Tabela 4 – Ganhos que a empresa terá a partir da implantação do novo layout.
Itens Analisados Ganhos
(Diário)
Ganhos
(Mensal)
Ganho
(Anual)
Produção (Unidades) 76 1520 18240
Distancia Percorrida (metros) -24,62 -492,4 -5908,8
Preço de venda (unidade) R$ 3,80 R$ 3,80 R$ 3,80
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Receita R$ 288,80 R$ 5.776,00 R$ 69.312,00
Fonte: Autoria Própria.
5. Considerações finais:
Por meio das intervenções realizadas na empresa foi possível identificar uma grande falta de
conhecimento, a respeito de diversas áreas da engenharia de produção, que poderia
aperfeiçoar o processo produtivo implantado na mesma, acarretando na redução das perdas
existentes e assim aumentando a sua produtividade, fazendo com que a mesma obtivesse um
aumento significativo na sua lucratividade.
Detectou-se que além da inexistência de um tipo de layout definido, e consequentemente da
perda por movimentação, existe também uma grande quantidade de trabalhadores da empresa
que muitas vezes abandonam seus postos de trabalho para realizarem atividades que poderiam
ser feitas sem a necessidade de pararem as máquinas, como: reposição de linhas e aviamentos
em geral. Isso demonstra a falta de treinamento dos mesmos e a falha de gestão na empresa,
que não foca em solucionar problemas básicos como esse.
Após as análises realizadas, por meio de visitas in loco, tornou-se possível detectar que a
implementação de novas técnicas e métodos no processo produtivo em questão é algo que
possibilitará que a empresa obtenha vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.
Partindo-se da iniciativa da mudança do layout da empresa, esse será o primeiro passo para a
estruturação de um sistema produtivo eficiente e eficaz, pois pretende-se com isso mostrar aos
gestores da mesma que muito precisa ser melhorado para que ela possa crescer de forma
estruturada.
É importante destacar que essa mudança de layout tornou-se possível por meio da análise dos
diagramas de registro de processo que facilitaram a visualização da perda por movimentação
existente no processo.
Ao analisar os dados comparativos da Tab. 4, percebe-se que a empresa poderá obter um
aumento significativo na sua margem de lucro o que possibilitará que esta possa investir boa
parte dessa receita no desenvolvimento interno organizacional, estruturando cada vez mais o
XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos
Salvador, BA, Brasil, 08 a 11 de outubro de 2013.
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seu sistema produtivo por meio de: novas máquinas e equipamentos, investimento em
infraestrutura, treinamento dos funcionários, investimento em pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos.
Vale salientar que ao ser implantado esse novo layout, será acompanhada a evolução do
processo produtivo da empresa. Assim, tendo sido alcançados os objetivos propostos no
presente artigo, pretende-se dar continuidade, com o aval do gestor da mesma, ao processo de
implementação de uma série de melhorias que poderão ser alcançadas por meio da utilização
de técnicas e procedimentos, que são oriundas da engenharia de métodos ou de processos.
REFERÊNCIAS
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Paulo: Edgar Blücher, 1977.
BATISTA, Gilmário Ricarte; LIMA, Marina Carvalho Correia; Gonçalves, Valéria de Sá Barreto; Souto, Maria
do Socorro Márcia Lopes. Análise do Processo Produtivo: um estudo comparativo dos recursos
esquemáticos. Artigo. ENEGEP. Fortaleza, 2006.
ROCHA, DUILIO REIS. Gestão da Produção e Operações. 1ª edição. Editora Ciência Moderna, 2008.
SLACK N., CHAMBERS, S., HARRISON A. Administração da Produção. Editora Atlas, 2ª edição, 2002.
SOTERO, Rafael. Agreste pernambucano é o segundo maior produtor têxtil do Brasil. Pernambuco, 2010.
Disponível em: <http://pedesenvolvimento.com/2010/01/30/agreste-pernambucano-e-o-segundo-maior-produtor-
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TOLEDO JR., ITYS-FIDES BUENO DE. LAYOUT - Arranjo Físico. São Paulo: Itys Fides 9ª ed. 2007.