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FÁBIO HEIJI YAMADA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA KAIZEN EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CHOCOLATES Trabalho de Formatura apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do diploma de Engenheiro de Produção São Paulo 2012

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FÁBIO HEIJI YAMADA

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA KAIZEN EM UMA LINHA DE

PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CHOCOLATES

Trabalho de Formatura apresentado à Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo para

obtenção do diploma de Engenheiro de Produção

São Paulo

2012

FÁBIO HEIJI YAMADA

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA KAIZEN EM UMA LINHA DE

PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE CHOCOLATES

Trabalho de Formatura apresentado à Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo para

obtenção do diploma de Engenheiro de Produção

Orientador:

Prof. Dr. Paulino Graciano Francischini

São Paulo

2012

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, Celso Sadao

Yamada e Regina Harumi Kita Yamada, ao meu

irmão, Tiago Teiji Yamada, e a toda a minha família,

os quais sempre me deram apoio e me ensinaram

valores que levarei para toda a minha vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a toda a minha família por sempre me apoiarem e oferecerem todo o

amor e compreensão os quais possuem valores inestimáveis.

Ao professor Paulino que me orientou e me ensinou muito na realização deste

trabalho de formatura.

Ao pessoal da Harald que ofereceram todos os recursos possíveis na elaboração

desse trabalho.

A Cris que graças a ela, eu consegui entregar esse trabalho no dia correto.

Aos meus amigos politécnicos que compartilharam comigo, momentos incríveis

durante todos esses anos de Poli.

Aos meus amigos do Movi, do IKB, do Bunkyo, e de vários outros lugares, os quais

pessoas especiais em minha vida e eu me sinto honrado e feliz pelas nossas

amizades.

“Cada dia sabemos mais e entendemos menos.”

(Albert Einstein)

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo elaborar um projeto de melhoria em uma

linha de produção da Harald a fim de aumentar a produtividade da linha e assim

melhorar a questão do não atendimento da demanda de produtos da Harald. Devido

ao curto espaço de tempo em realizar esse projeto, o autor priorizou o estudo de

apenas uma linha. Os critérios para a escolha da linha foram baseadas nas linhas de

menor produtividade e de maior volume de produtos em reprocesso, o que resultou

na escolha da linha de granulado. Foi utilizada a metodologia Kaizen como forma de

implementar melhorias ao longo da linha para aumentar a produtividade da mesma e

diminuir a quantidade de reprocesso. Durante as análises, outros conceitos e

ferramentas que fazem parte da Engenharia de Produção, como a metodologia 5S e

o teste de hipótese foram utilizados nesse trabalho com o intuito de resolver o

problema. Como resultado desse trabalho, a produtividade da linha de granulado

passou de 78,31% para 89% o que contribuiu para melhorar o nível de atendimento

referente à demanda de produtos da Harald.

Palavras-chaves: Kaizen; produtividade; indústria chocolateira.

ABSTRACT

This study aimed to develop an improvement project in a production line of the

Company Harald in order to increase the productivity and thus improve the met

demand for products from Harald. Due to the short time in accomplishing this project,

the author has prioritized the study of just one line. The criteria for choosing the line

were based on lines which have the lowest productivities and the highest amount of

products in reprocessing, resulting in the choice of the Sprinkles line. It was used the

Kaizen methodology as a way to make improvements along the line to increase its

productivity and decrease the amount of reprocessing. During the analysis, other

concepts and tools that are part of Industrial Engineering, such as the 5S

methodology and hypothesis testing were used in this study in order to solve the

problem. As the main results, the productivity of the sprinkles line increased from

78.31% to 89% which contributed to improve the met demand of the products of

Harald.

Keywords: Kaizen; productivity; chocolate industry.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Produção, consumo aparente, exportação e importação de chocolate em cada ano ........................................................................................................................................................ 21

Figura 2 - Esquema visual de uma cadeia de valor ...................................................................... 32

Figura 3 - Classificação das atividades do gráfico Homem-Máquina ........................................ 39

Figura 4 - Gráfico Homem-Máquina ................................................................................................ 40

Figura 5 - Modelo de Layout para análise do diagrama de frequência ...................................... 41

Figura 6 - Matrizes do diagrama de frequências ........................................................................... 42

Figura 7 - Diagrama de Ishikawa ..................................................................................................... 44

Figura 8 - Curva com distribuição normal ....................................................................................... 46

Figura 9 - Layout da linha de granulados ....................................................................................... 54

Figura 10 - Fluxo geral de processo ................................................................................................ 54

Figura 11 - Embalagem do Granulado Macio ................................................................................ 56

Figura 12 - Comparação entre a meta e a produção real do granulado em 2009 ................... 57

Figura 13 - Diagrama de Causa e Efeito ......................................................................................... 58

Figura 14 - Material saindo do túnel de resfriamento.................................................................... 59

Figura 15 - Operador retirando a massa dos túneis de resfriamento ......................................... 60

Figura 16 - Operador realizando uma atividade na drageadeira ................................................ 61

Figura 17 - Layout da área de drageadeiras .................................................................................. 64

Figura 18 - Fluxograma de processos da linha de granulados ................................................... 65

Figura 19 - Tubo de ar para secar o granulado na drageadeira ................................................. 67

Figura 20 - Locais demarcados devido ao evento Kaizen ........................................................... 75

Figura 21 - Dia de treinamento na semana Kaizen ....................................................................... 76

Figura 22 - Seleção das principais ideias ....................................................................................... 76

Figura 23 - Quadro de seleção de ideias ........................................................................................ 77

Figura 24 - Tabelas de gestão das melhorias ................................................................................ 78

Figura 25 - Equipe de Manutenção e integrantes da equipe Kaizen implantando algumas melhorias ............................................................................................................................................. 79

Figura 26 - Tela do Excel que simula o layout da área de drageadeiras .................................. 82

Figura 27 - Caminho percorrido pelos operadores para acessar o painel de controle ........... 84

Figura 28 - Layout anterior ................................................................................................................ 85

Figura 29 - Layout novo ..................................................................................................................... 85

Figura 30 - Mudança do layout da sala de drageadeiras ............................................................. 86

Figura 31 - Comparação das atividades em cada drageadeira .................................................. 87

Figura 32 - Troca de etiquetas identificadoras das moegas de cacau ...................................... 93

Figura 33 - Troca de etiquetas identificadoras dos controles das extrusoras .......................... 94

Figura 34 - Troca de etiquetas identificadoras dos controles dos túneis .................................. 94

Figura 35 - Retirada de canos antigos presentes na sala dos misturadores ............................ 95

Figura 36 - Retirada de lixo destinado aos metais ........................................................................ 95

Figura 37 - Retirada de bicos dosadores inativos ......................................................................... 96

Figura 38 - Conserto das tampas protetoras da esteira ............................................................... 96

Figura 39 - Conserto de chapa de metal na lateral da sala dos misturadores ......................... 97

Figura 40 - Instalação de grades de proteção no eixo do rotor .................................................. 97

Figura 41 - Instalação de tomadas nas extrusoras ....................................................................... 98

Figura 42 - Substituição do ímã do funil no setor de drageadeiras ............................................ 99

Figura 43 - Mudança de posição dos funis dos misturadores ..................................................... 99

Figura 44 - Implantação de guias na saída dos túneis ............................................................... 100

Figura 45 - Sacos de reprocesso e de produtos impróprios para o consumo ........................ 101

Figura 46 - Painel controlador dos túneis de resfriamento ........................................................ 102

Figura 47 - Fluxo de caixa do valores envolvidos no Kaizen .................................................... 107

Figura 48 - Histograma das produtividades de 2009 e do período de 2010 até o evento Kaizen................................................................................................................................................. 108

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Princípios básicos do Kaizen ......................................................................................... 30

Tabela 2 - Matriz de decisão ............................................................................................................. 34

Tabela 3 - Ferramentas de registro analítico para estudo de métodos ..................................... 38

Tabela 4 - Descrição das atividades ................................................................................................ 40

Tabela 5 - Resumo dos casos de teste de hipótese para média ................................................ 48

Tabela 6 - Produtividade e quantidade de reprocesso das linhas de produção ....................... 53

Tabela 7 - Descrição detalhada dos processos em cada local de operação da linha de granulados ........................................................................................................................................... 55

Tabela 8 - Dados da produção do granulado em 2009 ................................................................ 56

Tabela 9 - Capacidades dos setores ............................................................................................... 60

Tabela 10 - Tabela dos tempos das atividades ............................................................................. 62

Tabela 11 - Tabela dos tempos ideais das atividades de drageamento .................................... 63

Tabela 12 - Materiais utilizados na coleta de dados ..................................................................... 63

Tabela 13 - Descrição dos processos detalhados do setor de drageadeiras ........................... 66

Tabela 14 - Checklist dos materiais a serem utilizados no evento Kaizen ................................ 74

Tabela 15 - Gestão das melhorias ................................................................................................... 78

Tabela 16 - Matriz de decisão das alternativas de melhoria........................................................ 81

Tabela 17 - Distâncias entre os locais do layout ........................................................................... 83

Tabela 18 - Frequência de percursos entre os locais ................................................................... 83

Tabela 19 - Massas transportadas entre os locais ........................................................................ 83

Tabela 20 - Tempos de processo de cada atividade das drageadeiras .................................... 87

Tabela 21 - Tempos dos operadores............................................................................................... 87

Tabela 22 - Estimativa das quantidades produzidas pelas drageadeiras ................................. 89

Tabela 23 - Quantidade máxima total produzida por dia.............................................................. 89

Tabela 24 - Dados estatísticos da produção real da linha de granulados ................................. 90

Tabela 25 - Checklist de 5S .............................................................................................................. 92

Tabela 26 - Checklist de 5S depois das melhorias ..................................................................... 103

Tabela 27 - Comparação das notas das avaliações de 5S ....................................................... 103

Tabela 28 – Custo das Melhorias do Kaizen ............................................................................... 105

Tabela 29 - Produtividade da linha de acordo com a meta de produção ................................ 105

Tabela 30 - Produção nos dias seguintes ao evento Kaizen .................................................... 107

Tabela 31 - Ideias a serem utilizadas no próximo Kaizen ......................................................... 116

LISTA DE SIGLAS

PA Produto Acabado

OTIF On Time In Full

ET&M Estudo de Tempos e Métodos

TC Tempo de Ciclo

VPL Valor presente líquido

HP Horas produtivas por dia

CTP Ciclo Total Padrão

CTR Ciclo Total Real

QT Quantidade máxima produzida por dia teórica

QR Quantidade máxima produzida por dia real

QTT Quantidade máxima total produzida por dia teórica

QTR Quantidade máxima total produzida por dia real

SUMÁRIO

1. Introdução .................................................................................................................................... 21

1.1. Contextualização ................................................................................................................ 21

1.2. Objetivo do Trabalho de Formatura ................................................................................. 22

1.3. Relevância do trabalho para a empresa ......................................................................... 22

1.4. Breve descrição da empresa estudada........................................................................... 24

1.5. Descrição do estágio.......................................................................................................... 25

1.6. Estrutura do Trabalho de Formatura ............................................................................... 25

2. Revisão Bibliográfica.................................................................................................................. 29

2.1. Kaizen ................................................................................................................................... 29

2.1.1. Princípios Kaizen ............................................................................................................ 30

2.1.2. Pré-Requisitos ................................................................................................................. 32

2.1.3. Evento Kaizen ................................................................................................................. 32

2.1.3.1. Estrutura do evento Kaizen ....................................................................................... 33

2.1.3.2. Fase 1: Planejamento e preparação ....................................................................... 33

2.1.3.3. Fase 2: Implementação ............................................................................................. 36

2.1.3.4. Fase 3: Apresentação, celebração e acompanhamento ...................................... 37

2.2. Estudo de Tempos e Métodos (ET&M) ........................................................................... 37

2.2.1. Gráfico Homem-Máquina .............................................................................................. 39

2.2.2. Diagrama de frequência ................................................................................................ 41

2.3. Metodologia 5S ....................................................................................................................... 42

2.4. Ferramentas da qualidade .................................................................................................... 44

2.4.1. Diagrama de Ishikawa ....................................................................................................... 44

2.4.2. 5 porquês ............................................................................................................................. 45

2.5. Testes de Hipóteses para média ......................................................................................... 45

2.6. Análise econômica através do Valor Presente Líquido (VPL) ......................................... 48

Coleta e Análise de dados ................................................................................................................ 51

3. Coleta e análise dos dados ....................................................................................................... 53

3.1. Situação Atual do problema a ser resolvido no trabalho .............................................. 53

3.2. Descrição da linha de granulado .......................................................................................... 53

3.3. Descrição do problema na linha de granulados ................................................................. 56

3.4. Investigação da causa raiz .................................................................................................... 58

3.5. Avaliação das capacidades dos setores da linha de granulados .................................... 59

3.5.1. Procedimento da coleta de dados no setor de drageadeiras ...................................... 61

3.5.2. Layout do setor de drageadeiras ...................................................................................... 63

3.5.3. Fluxograma dos processos no setor de drageadeiras .................................................. 64

3.5.4. Procedimento teórico para o drageamento do granulado ............................................ 66

3.5.5. Oportunidades de melhoria diagnosticadas ................................................................... 68

4. Resolução do Problema............................................................................................................. 73

4.1. Primeira Fase: Planejamento do evento Kaizen ................................................................ 73

4.1.1. Escolha dos membros da Equipe ..................................................................................... 73

4.1.2. Preparação dos materiais a serem utilizados e reserva de sala para o evento Kaizen 74

4.1.3. Programação do evento..................................................................................................... 74

4.2. Segunda Fase: Implementação ............................................................................................ 75

4.2.1. Treinamento da Equipe Kaizen ........................................................................................ 75

4.2.2. Visitas às linhas e Geração de ideias .............................................................................. 76

4.2.3. Atuação nas causas raiz e de maior complexidade ...................................................... 79

4.2.4. Melhoria no espaço físico da sala de drageadeiras ...................................................... 81

4.2.5. Padronização da velocidade das drageadeiras ............................................................. 86

4.2.6. Melhorias de 5S .................................................................................................................. 91

4.2.7. Melhorias no fluxo de produção ..................................................................................... 100

4.3. Terceira Fase: Apresentação e acompanhamento ......................................................... 102

4.3.1. Ganho com 5S: ................................................................................................................. 102

4.3.2. Análise quantitativa dos resultados de todas as melhorias ....................................... 104

5. Conclusão .................................................................................................................................. 113

5.1. Considerações finais ............................................................................................................ 113

5.2. Principais resultados obtidos .............................................................................................. 114

5.3. Trabalhos futuros a serem realizados na empresa ......................................................... 116

6. Referências Bibliográficas ....................................................................................................... 118

ANEXO A ........................................................................................................................................... 119

ANEXO B ........................................................................................................................................... 121

INTRODUÇÃO

21

1. Introdução

1.1. Contextualização

O mercado de chocolate passa por um momento favorável para as indústrias

chocolateiras, já que a demanda por chocolates e seus derivados vem crescendo

conforme mostra a Figura 1 que mostra o comportamento do consumo aparente no

Brasil nos anos de 2005 até 2010 acompanhado pelo seu progressivo aumento de

produção. Houve um aumento de 14% no consumo aparente e 13% na produção de

chocolate entre 2009 e 2010. O consumo aparente é calculado pela soma da

produção com a importação menos a exportação.

Figura 1 - Produção, consumo aparente, exportação e importação de chocolate em cada ano

Dessa forma, gera-se um pretexto para que as empresas busquem investir no

aumento de suas capacidades produtivas a fim de atender toda essa demanda. Uma

prova disso foram os valores anunciadas pelas indústrias chocolateiras brasileiras

que somavam US$ 348 milhões investidos nesse mercado em 2010 (fonte: ABICAB

22

- Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e

Derivados).

1.2. Objetivo do Trabalho de Formatura

O objetivo deste trabalho de formatura é elaborar um projeto de melhoria

no processo produtivo de uma linha de produção de granulado de chocolate

para o atendimento da demanda.

A primeira etapa do projeto será escolher uma linha de produção com baixa

produtividade e alto índice de reprocesso, e então, escolher as melhores

ferramentas a serem utilizadas. Logo a seguir, através de um evento Kaizen,

implementar as melhorias provenientes tanto dos estudos realizados pelo autor do

trabalho como as melhorias escolhidas pela equipe Kaizen, e assim, realizar

medições para verificar os resultados desse evento.

1.3. Relevância do trabalho para a empresa

Recentemente, a Harald terminou um plano de investimento em

equipamentos e infraestrutura de R$ 50 milhões que durou 5 anos. Porém,

atualmente, a empresa não consegue atingir suas metas de produção no prazo e na

quantidade planejados. Em média, o OTIF resulta em 75% por mês, muito abaixo da

meta imposta pela própria Harald que é de 90%.

Como o cálculo do PPR (Programa de participação dos resultados) da Harald

envolve o índice OTIF geral da empresa, ou seja, o índice calculado considerando

todas as linhas de produção da Harald, raramente os funcionários recebem esse

bônus em seus salários em sua totalidade, gerando insatisfação e muitas vezes

desmotivação em se trabalhar.

23

Mesmo assim, em 2010 a Harald investiu R$70 milhões de reais em uma

nova fábrica com o propósito de aumentar sua capacidade produtiva em 20% e seu

“market share”.

Porém, além do problema do OTIF, a Harald possui um grande problema em

prever a demanda de produtos, pois suas análises sofrem com os seguintes fatores:

• Em média, 200 produtos novos são lançados por ano, alterando o

constantemente o catálogo de produtos da Harald. Esses lançamentos

normalmente substituem os produtos já existentes, mantendo um total

de 159 SKU’s.

• A demanda de chocolates ainda cresce em épocas festivas como a

Páscoa e o Natal, porém, nos últimos anos, o comportamento da venda

dos produtos deixou de ser sazonal e as vendas se distribuem de

forma mais uniforme ao longo do ano.

Todos esses fatores dificultam o planejamento da produção da fábrica, pois

com o lançamento de novos produtos durante o ano, os SKU’s passam a ter

comportamentos variados em relação as suas vendas, e o perfil da demanda tem

variado com o passar dos anos.

Logo, como as metas de produção de cada linha são baseadas nas previsões

de demanda realizadas pela área de PCP (Programação e Controle da Produção),

para minimizar os efeitos de uma má previsão, a fábrica depende da atuação da

manufatura para garantir que no mínimo, os pedidos programados sejam produzidos

no prazo e na quantidade correta, garantindo então a satisfação dos clientes da

Harald.

Entretanto, problemas operacionais como a baixa produtividade e o grande

volume de reprocesso nas linhas de produção da Harald prejudicam o atendimento

de toda a demanda. Algumas linhas de produção como a linha de granulados e a

linha de pós da Harald dificilmente atingem suas metas de produção diária,

produzindo em média aproximadamente 75 % das metas de produção.

Essa baixa produtividade obriga a Harald a adiantar a programação da

produção, ou seja, a produzir mais do que o necessário em épocas de baixa

24

demanda para evitar o não atendimento dos pedidos de cliente. Essa alternativa

seria válida caso a empresa possuísse um vasto espaço para comportar todo o

volume de PA’s necessário. Porém, a fábrica é pequena e a falta de espaço para

estocagem se torna um empecilho. Além disso, devido ao grande número de

reprocesso na fábrica, surge a necessidade de reservar um espaço grande para os

produtos em reprocesso.

Em vista disso, tanto os gerentes quanto os coordenadores de produção

focam suas atividades na criação de ideias que melhorem a produtividade da linha,

assim como a qualidade dos processos. O objetivo é aumentar a confiabilidade das

linhas da fábrica para evitar a geração de estoques, além de diminuir a quantidade

de reprocesso, o qual ocupa muito espaço pela fábrica. Como o autor desse trabalho

possuía a função de desenvolver um projeto de melhorias na Harald, tanto o

aumento da produtividade quanto a da qualidade foram priorizadas nas análises e

na implementação do projeto.

1.4. Breve descrição da empresa estudada

A empresa estudada é uma produtora de chocolates e coberturas localizada

em Santana de Parnaíba denominada Harald. A empresa foi fundada em Porto

Alegre pelo Sr. Ernesto Harald Neugebauer em 1982. E em 1991 houve a

inauguração da fábrica em Santana do Paranaíba/SP.

Hoje a empresa possui um quadro de 500 funcionários e já é líder no

segmento de coberturas e segunda empresa de chocolates no mercado B2B.

Atualmente, detém 27% do mercado de chocolates e 65% do de coberturas. O

faturamento do ano de 2010 foi de aproximadamente R$ 440 milhões com uma

produção anual de 70 mil toneladas.

Possui uma carteira de aproximadamente 8 mil clientes, tendo como os

principais: a Kraft, a Kibon, o McDonald’s e a Bauducco. Já a Harald possui como

principais concorres a Cargill Chocolates, a Garoto e a Nestlé.

25

1.5. Descrição do estágio

O estágio realizado pelo autor desse trabalho teve início em março de 2010.

O aluno foi inserido em um programa de job rotation, em que nos 6 primeiros meses

ele atuaria na área de Lean Production e nos 6 meses seguintes trabalharia na área

de Controle de Qualidade. O Kaizen foi desenvolvido enquanto o autor esteve na

área de Lean Production.

O autor pôde desenvolver e liderar um evento Kaizen desde o seu

planejamento até o eventual acompanhamento das melhorias implementadas. Como

estagiário, treinou e coordenou uma equipe de funcionários da Harald com as

metodologias de Lean Production com o intuito de formar uma equipe Kaizen.

Além disso, nos 6 meses seguintes, o autor ficou responsável pela área de

Controle Estatístico de Qualidade recém criada. Por não haver muita coisa,

desenvolveu cartas de controle estatístico e desenvolveu procedimentos padrões na

coleta e análise de dados. O autor foi responsável também pelo treinamento dos

colaboradores envolvidos na área de Controle Estatístico de Qualidade em

ferramentas estatísticas e de qualidade.

1.6. Estrutura do Trabalho de Formatura

Esse trabalho de formatura possui a seguinte estruturação:

• Capítulo 1: Introdução do trabalho de formatura, contendo a descrição do

tema a ser estudado, o objetivo e o motivo do tema escolhido, além da

descrição do estágio realizado pelo autor.

• Capítulo 2: Revisão Bibliográfica sobre o Kaizen a ser aplicado e sobre as

ferramentas a serem utilizadas para resolver o problema da empresa, as

quais darão sustentação para as melhorias propostas no Kaizen.

• Capítulo 3: Coleta e análise dos dados relevantes para a resolução do

problema.

26

• Capítulo 4: Resolução do problema através dos conceitos das ferramentas de

lean manufacturing em uma linha de produção de uma fábrica de chocolate

através da implementação do Kaizen.

• Capítulo 5: Conclusões do trabalho de formatura

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

29

2. Revisão Bibliográfica

A fim de embasar teoricamente as análises realizadas nesse trabalho, esse

capítulo reunirá as teorias de engenharia de produção necessárias para entender o

desenvolvimento de todo o projeto. A metodologia Kaizen será detalhada de forma

mais precisa, assim como outras ferramentas de Lean Production utilizadas por esse

autor.

2.1. Kaizen

Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa “mudar para melhor”.

No conceito do sistema produtivo japonês, o qual desenvolveu essa metodologia, ela

passa a ser entendida como “Melhoria Contínua”. De acordo com KAIZEN [...]

(2002), essa metodologia “é o bloco de construção de toda a metodologia ‘Lean

Production’ (‘Produção Enxuta’).” E a Melhoria Contínua possui o conceito de que

“[...] as pequenas, graduais, e incrementais mudanças aplicadas sobre um longo

período que adiciona o maior impacto nos resultados do negócio.” (KAIZEN [...]

2002).

Segundo Laraia; Moody e Hall (2009) o Kaizen é um processo de melhoria de

uma determinada área, elevando os níveis de desempenho em um curto prazo. Para

que isso ocorra, as análises são baseadas em metodologias e ferramentas de Lean

Production.

O Kaizen deve ser coordenado por uma pessoa que possua autoridade para

mudar processos e que tenha apoio da gerência e até mesmo da diretoria. Isso

permite uma maior flexibilidade e rapidez nas implementações das melhorias

provenientes do Kaizen.

Já a equipe Kaizen deve ser multidisciplinar e ser formada por indivíduos

escolhidos rigorosamente. Isso permite que diversas visões sejam abordadas nesse

evento, seja de um engenheiro de produção que está mais voltado ao planejamento

30

das atividades, ou seja, de um operário que convive diariamente com o processo

analisado.

2.1.1. Princípios Kaizen

Essa metodologia é norteada por certos princípios, os quais são listados no

livro KAIZEN [...] (2002). A seguir são descritos os dez princípios básicos para se

fazer melhorias baseando-se na metodologia japonesa:

Tabela 1 - Princípios básicos do Kaizen

1. Jogar fora todas as idéias fixas de como fazer as coisas;2. Pensar em como o novo método irá funcionar, e não em como esse não irá funcionar;3. Não aceitar desculpas. Negar totalmente o “statuos quo ”;4. Não procurar a perfeição. Uma taxa de implementação de 50 por cento é boa se feita for feita no ato;5. Corrigir enganos nos momentos em que forem encontrados;6. Não gastar muito dinheiro em melhorias;7. Problemas dão a chance de se usar cérebro;8. Perguntar “Por que?” ao menos cinco vezes até encontrar a causa raiz;9. As idéias de dez pessoas são melhores do que as de uma pessoa;10. Melhorias não possuem limites.

Esses princípios ajudam a criar um ambiente onde todos se motivem em

analisar os problemas de forma a sempre buscar as melhores alternativas de

soluções. Essa mentalidade criada ajuda a desenvolver o espírito da melhoria

contínua nos colaboradores.

Mas, antes de se começar a utilizar os princípios de “Lean Production”

algumas palavras chaves precisam ser muito bem entendidas. De acordo com

KAIZEN [...] (2002) tais palavras seriam:

Valor: Seria a qualidade de um produto ou serviço entregues para o cliente. Tais

valores podem ser: durabilidade, usabilidade, funcionalidade, preço, beleza, entre

outros.

31

Desperdício: É aquilo que adiciona custo ou tempo na operação, mas não adiciona

valor. Segundo Ortiz (2010), eliminar ou diminuir o desperdício é a finalidade de um

evento Kaizen. No livro Kaizen [...] (2002) são citados os sete desperdícios:

1. Superprodução: A produção em excesso é considerada uma perda, pois

resulta em estoques excessivos. É o desperdício mais comum nas empresas.

2. Estoque: Estoques excessivos de PA, altos níveis de MP e WIP são

considerados desperdícios, pois no lugar deles outros processos produtivos

poderiam estar agregando mais valor à empresa.

3. Transporte: Movimentação desnecessária de materiais não agregam valor a

empresa.

4. Espera: São perdas que ocorrem quando um produto espera um recurso

(operador, por exemplo) para ser processado, ou seja, “quando os processos

de manufatura e os operacionais estão dessincronizados e as pessoas e as

máquinas ficam ociosas” (ORTIZ, 2010).

5. Processamento: São os desperdícios referentes ao excesso de

processamento. “Isto ocorre quando é difícil de enxergar quando algo está

concluído”.

6. Movimentação: São as movimentações desnecessárias na operação, tais

como movimentação até uma peça ou percursos desnecessários.

7. Defeito / retrabalho: Como o próprio nome já diz, são os retrabalhos e

produtos defeituosos.

Cadeia de Valor: Seriam todas as atividades na sua companhia que são

necessárias para projetar e produzir um produto e entregá-lo para o consumidor. Na

cadeia de valor, conseguem-se distinguir as atividades que adicionam valor das que

não adicionam. Na Figura 2, observa-se um desenho esquemática de uma cadeia de

valor, onde se verifica o fornecimento e até mesmo a distribuição.

32

Figura 2 - Esquema visual de uma cadeia de valor

2.1.2. Pré-Requisitos

Existem alguns pré-requisitos para que essa metodologia seja um sucesso.

As mais importantes são:

• Importante a participação de todos os envolvidos: Além da participação de

todos os membros da equipe, as opiniões e ideias de melhorias provenientes

das pessoas envolvidas diretamente e indiretamente no processo são

fundamentais para a eficiência e eficácia de todo o Kaizen.

• Dar importância a todas as ideias: É imprescindível valorizar toda e qualquer

tipo de ideia. Isso proporciona o engajamento de todos no projeto, além do

que, por mais surreal que uma ideia seja, essa pode motivar o surgimento de

outras mais viáveis e de grande retorno para a empresa.

Esses requisitos permitem criar um ambiente propício ao Kaizen, pois quanto

maior a participação de todos e maior o incentivo a geração de ideias, maiores serão

as possibilidades em se encontrar as alternativas de melhoria mais adequadas ao

setor em estudo.

2.1.3. Evento Kaizen

O Evento Kaizen é um dos momentos mais importantes no Kaizen, pois é

nele onde toda a metodologia Kaizen será aplicada, pessoas de diversas áreas

serão envolvidas e no final apresentará resultados claros e chamativos,

evidenciando para toda a empresa o sucesso dessa metodologia.

33

Logo, esse evento precisa ser considerado como um grande evento dentro de

uma empresa. Normalmente acontece em uma semana, dependendo do grau de

complexidade do problema e de melhoria desejado para um determinado setor.

“Objetiva o trabalho em equipe no rápido uso dos métodos de ‘Lean’ para

eliminar os gastos de produção em áreas particulares do chão de fábrica.” (KAIZEN

[...] 2002). É um trabalho focado em processo específico, o qual uma equipe fique

totalmente dedicada a obter o máximo de melhorias possíveis dentro do cronograma

previsto.

Nos próximos tópicos, será discutida a estrutura de um evento Kaizen:

2.1.3.1. Estrutura do evento Kaizen

Com base no livro KAIZEN [...] (2002), esse trabalho irá dividir o evento

Kaizen em três fases, as quais seriam:

• Fase 1: Planejamento e preparação;

• Fase 2: Implementação;

• Fase 3: Apresentação, celebração e acompanhamento;

Nas seções seguintes será explicada cada fase com maiores detalhes.

2.1.3.2. Fase 1: Planejamento e preparação

Essa é a fase do chamado Pré-Kaizen, onde quanto melhor for o

planejamento e a preparação, menos problemas ocorrerão no evento Kaizen, mais

organizados serão os dias de evento e mais fácil será a implantação das melhorias.

34

Não é necessário seguir exatamente na mesma ordem os passos para o

desenvolvimento da fase 1, porém, basicamente, os passos para o sucesso dessa

metodologia baseados no livro KAIZEN [...] (2002) são os seguintes:

• Escolher a área a ser estudada: O uso de uma matriz de decisão ajuda a

escolher a área a ser analisada (Exemplo pode ser visto na Tabela 2);

Tabela 2 - Matriz de decisão

Critério 1

(x2)

Critério 2

(x3)

Critério 3

(x4) Total

Área A 1 3 3 23

Área B 2 2 1 14

Área C 3 1 2 17

Área D 2 3 2 21

• Selecionar o problema a ser melhorado: O problema é uma informação

importante, pois definido isso, possibilita-se a análise das causas e a

listagens das alternativas de melhorias. O foco dessas alternativas deve ser

na eliminação das perdas (verificar os 7 tipos de desperdícios listadas no

capítulo 2.1.1);

• Implementar 5 S: “[...] é uma ferramenta de melhoria extremamente poderosa

para a produtividade, qualidade e segurança, mas também para a aparência

do local e o moral mais elevado das pessoas”. Além disso, é uma grande

oportunidade para que os operários trabalhem em equipe inicialmente e

comecem a se focar em suas próprias áreas. Com isso, os operadores

começarão a identificar os gargalos do processo.

• Eliminar gargalos ou melhorar os tempos de setup: Feito isso, o Kaizen

poderá ser focado em implementar um arranjo celular ou utilizar a

metodologia Kanban, por exemplo. Caso contrário, pode ser que ao começar

a implementar um novo layout, apareçam gargalos não esperados.

• Implementar arranjo celular, balanceamento de linha, ou Kanban: Geralmente,

implementar essas mudanças exige um grande esforço por parte da fábrica

35

em prover os recursos necessários para tais atividades. Além disso, não

basta implementá-las, é necessário realizar diversos ajustes que podem

demorar muito tempo. Dessa forma, iniciar o Kaizen com essas melhorias

permite com que na fase de implementação, sobre apenas tarefas mais

simples relacionados a essas melhorias.

• Selecionar o líder Kaizen: O líder Kaizen será a pessoa responsável por

conduzir o evento Kaizen. É o responsável por gerenciar a equipe Kaizen

oferecendo suporte em todas as atividades e mantendo o foco nos objetivos

do evento. Além disso, é responsável pela organização dos materiais e

ferramentas, pela criação do cronograma do evento e pela escolha dos

membros da equipe.

• Selecionar os membros da equipe: A equipe é caracterizada por ser

multidisciplinar e ter membros que saibam trabalhar em equipe. De acordo

com Ortiz (2010), é imprescindível a participação dos operários da linha de

produção, já que eles convivem diariamente com o processo a ser analisado

e sabem quais os problemas que normalmente ocorrem na linha.

• Treinar a equipe: Os membros da equipe Kaizen precisam ser treinados a fim

de conhecerem a metodologia Kaizen e conhecerem as ferramentas a serem

utilizadas durante o evento, tais como 5S e Kanban.

• Preparar a área: A área escolhida deve estar organizada para que a equipe

Kaizen não perca tempo em preparar a área para que sejam realizadas as

análises e para que se possam ser implantadas as melhorias. Essa também é

uma das responsabilidades do líder Kaizen.

• Agendar o evento: O evento deve ser agendado junto com o coordenador e o

gerente de produção, pois todos os membros da equipe devem estar aptos a

se dedicarem ao evento Kaizen durante os dias programados, assim como a

linha de produção deve estar preparada para receber o evento. É importante

combinar os dias e horários que haverá paradas de linha em virtude de

alguma atividade do Kaizen.

36

2.1.3.3. Fase 2: Implementação

Essa é a fase em que serão realizas as análises e as melhorias pela equipe

Kaizen. Para o melhor entendimento, a fase 2 foi dividida em 3 partes:

o Orientação

As instruções a serem passadas para a equipe Kaizen são de suma

importância para obter análises e ideias consistentes e relevantes. É essencial que

todos saibam o objetivo principal do Kaizen, o papel de cada um e os processos a

serem analisados.Além disso, treinar os membros da equipe com as ferramentas a

serem utilizadas resultam no maior engajamento e comprometimento de toda a

equipe, pois além de instruí-los, é uma forma de motivá-los.

Nessa fase também serão distribuídos todos os recursos necessários para se

colher e analisar os dados de produção, como cronômetros, trenas, cadernos e

câmera fotográfica.

o Compreender a atual situação do setor a ser analisado

Após todos os membros receberem as instruções, nessa fase o objetivo é

conhecer de forma mais detalhada os processos que envolvem a área estudada.

Através de frequentes visitas à área, dados referentes a produção da área devem

ser obtidos, como distâncias percorridas pelos operadores, tempos de processos,

peso de produtos, área ocupada pelos estoques, etc.

O mapeamento dos processos é fundamental para visualizar melhor os fluxos

de produção e verificar oportunidades de melhorias através de análises de fluxos de

pessoas e materiais por exemplo. Outra análise fundamental é o estudo dos tempos

dos operadores que visa eliminar as atividades que não agregam valor e objetiva a

padronização do trabalho.

o Realizar as melhorias

Depois da total compreensão da área e da coleta de dados, realiza-se um

brainstorming a fim de listar todas as oportunidades de melhoria. Finalizada essa

etapa, deverão ser escolhidas as ideias a serem implantadas na área. Um exemplo

37

de priorização seria classificar as ideias em termos de custo e impacto na produção,

sendo que as ideias que forem classificadas como de alto impacto e baixo custo

deverão ser implementadas.

Após finalizar essa etapa, as ideias são divididas entre os membros da equipe

e cada um ficaria responsável pela implementação de suas respectivas melhorias.

Nessa fase é importante a comparação entre o antes e o depois, ou seja, verificar se

realmente houve melhora na área estudada.

2.1.3.4. Fase 3: Apresentação, celebração e acompanhamento

Essa é a fase em que os resultados serão apresentados para a gerência.

Portanto, quantificar todos os resultados obtidos e enaltecer as diferenças entre o

estado passado e o estado atual é de suma importância para o total entendimento

por parte dos gestores.

Além disso, devem ser planejadas atividades de acompanhamento na área

estudada a fim de garantir uma estabilidade nas melhorias realizadas. Já as ideias

que não deram tempo de serem implementadas, precisarão ser listadas e já

planejadas para o próximo Kaizen dessa área.

Com relação à celebração, fica a cargo de cada empresa premiar os

envolvidos quanto as melhorias desenvolvidas. Porém, ressalta-se que o ato de

agradecimento motiva todos na equipe que se esforçaram para o evento ocorrer.

2.2. Estudo de Tempos e Métodos (ET&M)

Uma das variáveis essenciais para se analisar os processos e procedimentos

é o tempo. Esse estudo ”[d] é definido como o estudo sistemático dos sistemas de

trabalho com o objetivo de projetar o melhor método de trabalho e determinar o

38

tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando em

um ritmo normal, para executar uma operação específica.” (FRANCISCHINI, 1997).

O ET&M pode ser dividido em Projeto de Métodos, o qual objetiva encontrar o

melhor método para se executar uma tarefa através da “divisão de cada atividade

em elementos de movimento” (MIYAKE, 2009), e em Estudo de Tempos, o qual

objetiva encontrar um tempo padrão para uma determinada atividade ou método.

Esse estudo pode ser realizado através das análises de fluxos de processos

ou através de gráficos de atividades (Tabela 3). Com relação à análise de fluxos de

processos, estes podem ter como objeto de análise a pessoa, o material e a

informação. No entanto, no caso deste trabalho essas ferramentas são limitadas

quanto “a relação de simultaneidade entre atividades paralelas” (MIYAKE, 2009).

Em vista disso, o conceito de gráfico de atividades simultâneas e o de

diagrama de frequência de percursos são os que melhor se encaixam na análise da

linha de granulados. Isso devido ao gráfico de atividades simultâneas considerar

“duas ou mais sequências simultâneas de atividades numa mesma escala de

tempo”. Como na área a ser estudada um operador trabalha em mais de uma

máquina ao mesmo tempo, a análise que melhor se adéqua é a do gráfico Homem-

Máquina.

Já o diagrama de frequência se deve a não existência de uma ordem de

utilização das máquinas da área, ou seja, a máquina a ser utilizada será a primeira a

ficar livre. Dessa forma, o diagrama de frequências ajudará na diminuição das

distâncias percorridas entre pares de pontos da área estudada.

Tabela 3 - Ferramentas de registro analítico para estudo de métodos

Gráfico de Atividades Simples Gráfico de Atividades MúltiplasSomente Homens

Gráfico do Fluxo do Processos Simples Somente MáquinasGráfico do Fluxo do Processos em Formulário Padronizado Gráfico Homem-MáquinaGráfico do Fluxo do Processos para GruposMapafluxogramaFluxograma de "Ramos"Carta de processos múltiplosCarta De-ParaDiagrama de frequência de percurso

Gráficos de AtividadesGráfico do Fluxo do Processos (GFP)

39

2.2.1. Gráfico Homem-Máquina

O gráfico Homem-Máquina consegue analisar atividades múltiplas mais de

um operador e mais de uma máquina. De acordo com Miyake (2009), essa análise

determina o Tempo de Ciclo (TC) de uma sequência repetitiva e permite a

minimização do tempo improdutivo.

Podem ser considerados três tipos de atividades no gráfico de Homem-

Máquina:

• Atividade independente: A máquina e o operador são independentes entre

si, ou seja, a máquina não necessita do operador para executar essa

atividade e vice e versa.

• Atividade Combinada: A máquina e o operador dependem um do outro

para que ambos possam executar determinada atividade.

• Espera: Ou a máquina ou o operador aguardam o outro a terminar a sua

atividade independente.

Atividade independente

Atividade combinada

Espera

Figura 3 - Classificação das atividades do gráfico Homem-Máquina

Para tornar a explicação mais clara, a Figura 4 exemplifica um caso de

utilização de um gráfico Homem-Máquina com duas máquinas e um operador. Já a

descrição das atividades pode ser vista na Tabela 4.

40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tempo (s)

2

Máquina 1 Máquina 2 Operador

1

1

3

3

3

3

2

Figura 4 - Gráfico Homem-Máquina

Tabela 4 - Descrição das atividades

Atividade Descrição Tempo (s)1 Operador executa atividade independente 12 Máquina executa atividade independente 23 Atividade combinada 3

No gráfico de barras, pode-se avaliar o trabalho do operador com as

máquinas e a estimativa do TC pode ser calculada avaliando apenas a barra do

operador nesse caso. O primeiro TC começa no tempo 0 e termina no tempo 6, já o

segundo começa no tempo 1 e termina no tempo 9.

41

2.2.2. Diagrama de frequência

Um importante estudo para definir tanto o layout de trabalho, quanto para

melhorar os processos industriais é a análise dos fluxos de processos e de pessoas

através do diagrama de frequências. Essa análise ajuda a eliminar os desperdícios

que envolvem o determinando setor estudado, como movimentação desnecessária

dos operadores, ou atividades ineficientes no processo.

Esse método envolve uma coleta extensa de dados, pois é necessário ter

dados de frequência de percurso com carga entre pares de pontos no layout, e a

distância linear entre cada par dos pontos de locais utilizados do layout, como

máquinas, mesas e armários. Esses dados são transferidos para algumas matrizes.

O exemplo da Figura 5 e da Figura 6 ajudará a compreender melhor a criação

dessas matrizes.

90

80

70 A D

60

50

40

30

20

10 B C

0

0 10 20 30 40 50

3

5

2

5

Figura 5 - Modelo de Layout para análise do diagrama de frequência

Os números em vermelho representam o número de vezes que o operador

realizou esse caminho carregando algo, e os números pretos são as distâncias.

Dessa forma, cria-se uma matriz com os valores da frequência de transferência de

cargas entre os locais e outra matriz com a distância entre os locais. Já a terceira

matriz é a multiplicação entre os campos da primeira matriz com os mesmos campos

da segunda matriz. A soma dos valores da última matriz representa um parâmetro

de comparação, ou seja, caso sejam modificados os dados de frequência ou

distância o resultado da soma da terceira matriz poderá ser comparado com o

42

primeiro valor, se o novo resultado for menor, o novo layout é melhor em termos de

distância percorrida com cargas.

Fij = número de transferência de carga no período entre os setores i e j

Entre A B C D

A 5 0 0

B 5 2

C 3

D

Dij = distância linear entre os centros dos setores i e j

Entre A B C D

A 50 58 30

B 30 58

C 50

D

produto Fij x Dij

Entre A B C D

A 250 0 0

B 150 116

C 150

D

Soma = 666

Figura 6 - Matrizes do diagrama de frequências

2.3. Metodologia 5S

A metodologia 5S tem sua origem no Japão, onde de acordo com o Ribeiro

(1994) os pais ensinam aos seus filhos princípios educacionais que os acompanham

até a fase adulta. Essa metodologia também é conhecida como “Housekeeping”.

A letra S representa a inicial de 5 palavras japonesas (Seiri, Seiton, Seiso,

Seiketsu e Shitsuke). Elas representam uma “metodologia de organização, limpeza,

elaboração e sustentação de um ambiente de trabalho produtivo” (ORTIZ, 2010). O

5S costuma ser utilizado pelas equipes Kaizen, pois além das melhorias visuais que

essa ferramenta fornece, ajuda na diminuição das atividades que não agregam valor

e diminuem os desperdícios pela área analisada.

De acordo com Haroldo, essa metodologia vem sendo muito utilizada como

uma ferramenta para educar as pessoas de uma forma prática, com a participação

de todos os envolvidos. Ela é de fácil implementação, podendo ser facilmente

utilizada por todos os níveis estratégicos de uma organização. Porém, é uma

43

ferramenta que depende da disciplina de cada individuo até que ela faça parte da

cultura organizacional.

O significado dessas 5 palavras em japonês são:

1º S – Seiri = Senso de Organização

A organização aqui descrita significa separar o que é necessário daquilo que

não é necessário na área de trabalho e desfazer-se daquilo que é desnecessário.

Estoques em processo, ferramentas desnecessárias e produtos com defeitos são

exemplo de coisas desnecessárias em uma área de trabalho.

2º S – Seiton = Senso de Ordenação

A ordenação é agrupar aquilo que é necessário, ou seja, é verificar quais são

os objetos mais importantes e mais utilizados e deixá-los sempre a disposição. Isso

evita WIP, pois minimiza o tempo de procura de ferramentas ou objetos importantes

na sua área de trabalho.

3º S – Seiri = Senso de Limpeza

De acordo com Haroldo (1994), limpar é eliminar a sujeira, inspecionando

para descobrir e atacar as fontes de problemas, ou seja, é criar o hábito de sempre

averiguar o local de trabalho para ver se está tudo limpo. Além disso, “[d] é de

fundamental importância que a limpeza seja feita pelo próprio usuário do ambiente,

ou pelo operador da máquina ou equipamento” (HAROLDO, 1994).

4º S – Seiketsu = Senso de Higiene

O senso de higiene é manter o estado de limpeza do local de trabalho e tornar

a limpeza um hábito. É “[d] conservar a higiene, tendo cuidado para que os estágios

de organização, ordem e limpeza, já alcançados, não retrocedam” (HAROLDO,

1994).

5º S – Shitsuke – Senso de Disciplina

Esse seria o último estágio dessa metodologia, ou seja, é tornar um hábito

todos os outros S’s e dessa forma, “melhorar continuamente a partir delas” (ORTIZ,

2010).

44

2.4. Ferramentas da qualidade

Assim como no capítulo sobre Estudos de Tempos e Métodos (capítulo 2.2), o

autor desse trabalho terá como foco as ferramentas de qualidade que costumam ser

mais utilizadas. Dessa forma, o Diagrama de Ishikawa e o “5 Porquês” serão o

assuntos abordados nesse trabalho.

2.4.1. Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa ou também conhecido como Diagrama de Causa e

Efeito é uma ferramenta simples que ajuda na obtenção das causas raízes dos

problemas. Seu formato parece como o de uma espinha de peixe, sendo que no

lugar da cabeça, seria descrito o problema a ser analisado (Figura 7). Já, em sua

espinha dorsal, “[...] vão sendo acrescidas ramificações onde são colocadas as

causas possíveis para o problema (uma em cada ramo), partindo das mais gerais e

ramificando para as causas das causas e assim por diante [...]” (Corrêa; Corrêa,

2008).

Figura 7 - Diagrama de Ishikawa

Essa ferramenta é muito útil durante um brainstorming, onde grupos de

pessoas tentam levantar as causas de um problema. O objetivo é ramificar o máximo

que der o gráfico até descobrir as possíveis causas raízes.

45

2.4.2. 5 porquês

Da mesma forma que o diagrama de Ishikawa, essa ferramenta tem como

objetivo, encontrar as causas raízes dos problemas. Sua utilização é muito simples e

muito eficiente, tanto que diferentemente do diagrama de Ishikawa, essa ferramenta

pode ser utilizada individualmente. Basta seguir uma sequência de 5 porquês. Essa

ferramenta é tradicionalmente conhecida como 5W1H, ou seja, “Who”, “What”,

“When”, “Where”, “Why” e “How”. De acordo com Shingo (1996), esses fatores

significam:

• Who – Sujeito da produção;

• What – Objetos da produção;

• When – Tempo;

• Where – Espaço;

• Why – Encontrar a causa para cada uma das perguntas acima porque

todas são importantes fatores na resolução de um problema;

• How – Métodos.

Shingo (1996) afirma que esse método evita com que se termine uma

investigação antes de atingir a raiz do problema, que é o objetivo fundamental da

melhoria. Se a investigação não for conduzida de forma sistemática e a técnica dos

“5 porquês” não for utilizada, poderia haver uma acomodação com uma medida

intermediária o qual não eliminaria a raiz do problema.

2.5. Testes de Hipóteses para média

O Teste de Hipótese é uma poderosa ferramenta estatística que avalia os

dados obtidos de uma amostra com relação aos dados da população. Segundo

Spiegel; Schiller e Srinivasan (2000), uma hipótese estatística é uma suposição

sobre algum dado da população que se quer avaliar.

Essa análise trabalha com dois tipos de hipótese:

46

• Hipótese Nula ou 0H : De acordo com Spiegel; Schiller e Srinivasan

(2000), quando se quer verificar se um procedimento é melhor do que o

outro, formula-se a hipótese de que não há diferença entre os

procedimentos. Para esse caso, denota-se 0H .

• Hipótese Alternativa ou 1H : “Quaisquer hipóteses que difiram de uma

dada hipótese nula é chamada de hipótese alternativa”.

Dessa forma, um teste de hipótese avalia se 0H é aceito ou rejeitado de

acordo com o nível de confiança adotado ( α−1 ). Se for escolhido um nível de

confiança de quase 100 %, a precisão do resultado será alta.

Para realizar o teste de hipótese da média, será explicado a partir de um dos

6 tipos de caso que existem. O primeiro caso possuiσ (desvio padrão da população)

conhecido e é ilustrado pela Figura 8 e pelas hipóteses da Equação 1.

.

α−1

α

critX0µ

Figura 8 - Curva com distribuição normal

Equação 1 - Hipóteses do primeiro caso

01

00

:

:

µµ

µµ

<

=

H

H

Neste caso, o valor de critx (valor limite para se aceitar ou rejeitar 0H ) deve ser

calculado para descobrir qual o menor valor de x para que µ ainda possa ser

considerado igual à 0µ . critx pode ser calculado através da equação 2:

47

Equação 2 - Valor limite do teste de hipótese

nZxcrit

σµ α ⋅−= 0

Então, se calcx (valor calculado da média da amostra) for menor do que critx ,

0H deve ser rejeitado. Caso contrário, se calcx for maior do que critx , 0H é válido.

Outra forma de se realizar o teste de hipótese seria avaliar pelo valor de Z :

Equação 3 - Z calculado

n

xZcal σ

µ0−=

Equação 4 - Z calculado

αZZcrit =

Neste caso, se critZ for menor do que critZ− , 0H deve ser rejeitado. Caso

contrário, se calcx for maior do que critx , 0H é válido.

Quando σ é desconhecido, utiliza-se S (desvio padrão de uma amostra) e o t

de student ao invés do Z . Todos os casos podem ser vistos na tabela a seguir:

48

Tabela 5 - Resumo dos casos de teste de hipótese para média

conhecido? Rejeita-se quando:

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

σ0H

1H

0µµ =

calccalc touZ

n

x

σ

µ 0−

n

x

σ

µ 0−

n

x

σ

µ 0−

n

S

x 0µ−

n

S

x 0µ−

n

x

σ

µ 0−

αZ

αZ

0H

critcalc ZZ −<

critcalc ZZ >

critcalc ZZ >

critcalc tt −<

0µµ =

0µµ =

0µµ =

0µµ =

0µµ =

0µµ <

0µµ >

0µµ ≠

0µµ <

0µµ >

0µµ ≠

2

αZ

critcrit touZ

α;1−nt

α;1−nt critcalc tt >

2;1α

−nt

critcalc tt >

2.6. Análise econômica através do Valor Presente Líquido (VPL)

Um importante parâmetro para a realização de uma análise econômica de um

projeto é o cálculo do valor presente líquido. Esse valor representa o valor presente

da soma dos fluxos de caixa estimados a uma determinada taxa de juros e certa

duração. Normalmente em um projeto, os fluxos de caixa futuros são estimados e a

taxa de juros utilizada normalmente é o custo de oportunidade. Se o resultado do

cálculo for positivo, o projeto é viável financeiramente para o determinado período.

A fórmula para se calcular o VPL é:

49

Equação 5: Equação para o cálculo do VPL (ERLICH, 2005)

∑ = +=

t

n n

n

r

AVPL

1 )1(

As variáveis utilizadas na

Equação 5 estão descritas a seguir:

• A = valores do fluxo de caixa

• r = taxa de juros utilizada

• t = número de períodos utilizado

50

Coleta e

Análise

de dados

53

3. Coleta e análise dos dados

Este item irá proceder a investigação do problema através da coleta e a

análise dos dados. As conclusões deste item serão a base do desenvolvimento da

melhor solução para atingir as causas raiz do problema a ser resolvido.

3.1. Situação Atual do problema a ser resolvido no trabalho

A Tabela 6 apresenta os dados de produtividade de Janeiro e Fevereiro de

2010 e a quantidade total de reprocesso de 2009 de cada linha. Nota-se que apenas

4 linhas de produção obtiveram médias de produtividade acima de 90%. Verifica-se

também que a linha GR-01 (linha de granulados) é a linha mais caótica por

apresentar uma baixa produtividade média em 2010 e ter resultado em uma grande

quantidade de reprocesso em 2009, sendo então o foco de estudo deste trabalho.

Tabela 6 - Produtividade e quantidade de reprocesso das linhas de produção

LINHA JAN FEV Média Linha

Quantidade de reprocesso em

2009 (ton)

TK-03 104 89 97 TK-03 1.4847

TV-02 97 94 95 TK-02 1.4847

REF02 96 91 94 GE-01 2.6725

CPA 94 88 91 TK-01 3.3965

TB-01 87 87 87 CPA 4.4542

TH-02 80 88 84 TK-04 7.4236

TH-01 91 75 83 TV-02 9.5269

TV-01 77 89 83 TH-01 12.0060

TK-04 81 82 81 TH-02 14.1305

GE-01 77 83 80 GR-01 20.7862

TK-02 79 76 78 TB-01 20.7862

TB-02 73 75 74 TB-02 20.7862

GR-02 78 70 74 TV-01 21.5954

MÇG 71 75 73 MÇG 32.6640

GR-01 71 75 73 GR-02 32.6640

TK-01 70 70 70 REF02 36.2385

Produtividade de 2010 (%)

3.2. Descrição da linha de granulado

54

Nessa fase do trabalho a rotina basicamente foi conhecer todos os processos

que envolviam a linha de granulados através de entrevistas com os operadores da

linha, coordenadores de produção e analistas da área de pesquisa e inovação, além

de constantes visitas à linha de produção para a familiarização com os processos.

Na Figura 9 encontra-se o layout da linha com os principais locais de

operação destacados com contornos em vermelho.

Figura 9 - Layout da linha de granulados

A Figura 10 ilustra o fluxo do material pela linha de produção. O início é

marcado pela entrada da matéria prima e o fim pela saída do granulado já embalado

e pronto para o consumidor final.

Figura 10 - Fluxo geral de processo

Já na Tabela 7 estão detalhados os processos em cada setor da linha do granulado.

55

Tabela 7 - Descrição detalhada dos processos em cada local de operação da linha de granulados

1

Primeiramente, o processo começa com o açúcar, o

cacau e um produto denominado licetina sendo

misturados no misturador logo no início da linha de

produção.

2

Depois de processado, a massa resultante é

transportada por uma esteira transportadora até duas

extrusoras, onde a massa será prensada em uma peneira

metálica por rolos compressores, formando pequenos

fios devido a extrusão.

3

Os fios cairão automaticamente no túnel de

resfriamento (Figura 15) e, depois de resfriados, cairão

em uma bandeija de plástico no final do túnel.

4

O operador carregará as drageadeiras com o massa

resultante do túnel de resfriamento. Depois, de tempos

em tempos, despejará cacau e um talco formado por

Goma Acácia.

5

Depois de um período, o granulado já pronto, será

despejado pelos operadores em uma das duas peneiras

da Harald. Elas separarão o granulado de tamanho e

formato ideais dos grumos formados pelo mau

processamento da massa.

6

O granulado final será transportado por um funil até o

andar de baixo da fábrica, onde será embalado pela

máquina denominada Fabrima.

56

3.3. Descrição do problema na linha de granulados

A linha de granulados é uma das linhas de produção mais antigas da Harald e

produz exclusivamente o granulado macio (Figura 11). De acordo com o gerente de

vendas, existe uma demanda folgada para esse produto, já que a demanda é maior

que a capacidade nominal de produção da Harald. Portanto, a implantação das

melhorias na linha de granulados proporcionará muitos benefícios para a empresa.

Figura 11 - Embalagem do Granulado Macio

Porém, em 2009, foi constatado que a Harald deixou de ganhar muito dinheiro

com o não atendimento da demanda de granulado. Apenas em maio, a Harald

deixou de lucrar R$ 48,07 mil com a venda do granulado.

Tabela 8 - Dados da produção do granulado em 2009

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroMeta (ton) 427.88 283.57 401.11 206.95 505.20 482.85 227.28 492.75 477.10 584.10 475.80 362.20Produção Real (ton) 292.33 233.21 284.34 146.16 342.91 341.49 172.86 389.09 386.91 448.29 353.26 299.54

Produtos não fabricados (ton) 135.55 50.36 116.77 60.80 162.29 141.36 54.42 103.66 90.19 135.81 122.54 62.66

Receita perdida (mil R$) 406.65 151.08 350.31 182.39 486.87 424.07 163.25 310.98 270.57 407.43 367.63 187.99

Lucro perdido (mil R$) 40.15 14.92 34.59 18.01 48.07 41.87 16.12 30.70 26.71 40.23 36.30 18.56

Verifica-se na Figura 12 que essa linha não atinge o volume de produção

planejado em nenhum dos meses de 2009. Uma evidência desse problema é o fato

dessa linha possuir uma produção média de 18 toneladas por dia, sendo que de

acordo com os envolvidos no processo, a capacidade máxima de produção chega a

ser de 21 toneladas por dia.

57

Figura 12 - Comparação entre a meta e a produção real do granulado em 2009

O PCP (setor de programação e controle da produção) junto com a área de

vendas calcula as metas de produção diária de acordo com o histórico e com a

capacidade máxima da linha. Por diversas vezes, a linha de produção não consegue

atender as metas estabelecidas, e consequentemente, gera atrasos de pedidos e

até mesmo o seu cancelamento. De acordo com o gerente de vendas da Harald, em

2009 houve cancelamento de 933 de 15.810 pedidos devido à quantidade

insuficiente de PA’s prontos para entrega nos prazos determinados, ou seja,

aproximadamente 6% dos pedidos de granulado não foram atendidos em 2009.

Esse não atendimento da demanda do granulado pode causar muitos transtornos:

• Aumento dos custos de transporte, pois os produtos faltantes terão que

ser entregues em um próximo carregamento;

• Aumento nos custos de processos e reprocessos, pois não se está

utilizando a capacidade ideal de produção da linha;

• Aumento da insatisfação dos clientes;

• Proporciona o aumento de vendas dos concorrentes, pois as

características dos produtos são muito semelhantes e os consumidores

de granulado não hesitam em optar por outra marca caso haja

indisponibilidade da marca preferida.

58

• Diminuição da quantidade dos pedidos em geral da Harald, pois o

granulado ajuda a alavancar a venda de outros produtos, ou seja, em um

pedido o cliente pode pedir além do granulado, outros produtos.

Portanto, verifica-se que o não atendimento da demanda pela falta de

granulado é um problema grave na Harald, e esse trabalho terá como foco o

aumento da produtividade da linha de granulados.

3.4. Investigação da causa raiz

A partir das diversas entrevistas com funcionários de diversas áreas da

fábrica envolvidos com a linha de granulados foram levantadas as causas do não

atendimento da demanda. Estas informações foram estruturadas no Diagrama de

Causa e Efeito (Figura 13) em que permitiu o direcionamento das ações de

melhorias para as principais causas encontradas.

Não atendimentoda demanda

Materiais

Máquinas

Métodos

MediçãoMeio Ambiente

Mão de Obra

Dificuldade na previsáo da demanda

SAP não utilizadona previsão de

demandaFalta de produtopara envasar

Manutenção da Fabrima

Produtos estocadosnas drageadeiras

Grande quantidadede reprocesso

Velocidadesdiferentes dasDrageadeiras

Velocidadesdiferentes dasDrageadeiras

Grandes distânciaspercorridas pelo

operadorGrandes distânciaspercorridas pelo

operador

Muita movimentaçãocom materiais

Falta dePoka-Yokes

Drageadeirasbloqueandocaminhos

Drageadeirasbloqueandocaminhos

Figura 13 - Diagrama de Causa e Efeito

A partir do levantamento das causas, e posterior análise do diagrama junto

com coordenadores de produção da Harald, suspeitou-se que as causas raiz do

problema de não atendimento da demanda de granulado eram as diferentes

59

velocidades das drageadeiras, a drageadeira bloqueando a passagem e a não

utilização do SAP na previsão de demanda.

A princípio, o setor das drageadeiras era o local mais caótico, pois o trabalho

não era padronizado, a sala era suja e desorganizada, e algumas vezes os

operadores não davam conta da produção e precisavam interromper os processos

anteriores, no caso, o túnel de resfriamento (Figura 14), para conseguirem cumprir

suas atividades. Porém, ainda não se pode afirmar que esse setor é o gargalo, já

que o setor de envase (Fabrima), por muitas vezes, necessitava interromper o fluxo

de produtos para poder realizar processos de setup.

Figura 14 - Material saindo do túnel de resfriamento

A fim de confirmar a suspeitas de que o setor de drageadeiras era a área

gargalo e poder analisar as causas, foram coletados dados para verificar as

capacidades reais dos setores que compunham a linha de granulados.

3.5. Avaliação das capacidades dos setores da linha de granulados

Para facilitar as análises e obter melhores resultados com as ideias

provenientes do Kaizen, foi necessária a avaliação das capacidades de cada setor

da linha de granulados na busca pelos gargalos da produção. Dessa forma, foram

realizadas crono-análises a fim de se obter os tempos de processos de cada

máquina da linha de granulados. Os dados obtidos podem ser vistos na Tabela 9:

60

Tabela 9 - Capacidades dos setores

Setor Capacidade antes (kg/h)Transporte de Açúcar 5000.00Moinho de Acúcar 2000.00Misturador 1132.20Túneis 1167.71Extrusoras 1265.02Drageadeiras 1087.30Peneiras 1500.00Fabrima 1980.00

De acordo com essa tabela, o gargalo teoricamente são as drageadeiras. Ao

observar a saída do túnel na linha de granulados, constata-se que o trabalho dos

operadores não é coordenado e nem padronizado, perdendo eficiência e eficácia no

processo, ou seja, devido à variabilidade desse processo, o trabalho dos operadores

com as drageadeiras poderia ser considerado como o atual gargalo da linha.

Figura 15 - Operador retirando a massa dos túneis de resfriamento

O trabalho dessas pessoas seria transportar a massa de chocolate dos túneis

para as drageadeiras (Figura 15), acrescentar cacau e talco de tempos em tempos

(Figura 16), e por fim, retirar o granulado das drageadeiras para as duas peneiras.

Esse trabalho torna-se cada vez mais complexo à medida que os operadores

utilizam mais drageadeiras, pois os processos intermediários obrigam os operadores

a sempre estarem visitando cada drageadeira, seja para acrescentar cacau ou talco,

ou seja, para verificar o brilho e consistência do granulado.

61

Figura 16 - Operador realizando uma atividade na drageadeira

É válido acrescentar que é difícil enxergar o acúmulo de produtos nessa área

devido à grande quantidade de drageadeiras. Contudo, assumiu-se inicialmente

como hipótese que o acúmulo de material acontece dentro delas por causa dos

processos demorarem mais tempo do que deveriam, tendo como consequência o

atraso do envase do granulado. Além disso, em alguns momentos, existe a

necessidade do operador desligar o túnel, pois a área de drageadeiras não está

conseguindo atender toda a massa que sai dos túneis.

Para calcular o tempo em que os operários realizavam suas funções,

determinou-se em quanto tempo os dois operários, em condições normais de

processo, descarregavam a massa inteira de uma drageadeira nas duas peneiras.

Nesse caso, definiu-se o ciclo de atividades das massas no setor de drageadeiras,

começando na saída de material dos túneis até o descarregamento do granulado

acabado nas duas peneiras.

3.5.1. Procedimento da coleta de dados no setor de drageadeiras

Foi estabelecida a seguinte sequência de atividades para a coleta de dados e

para a análise no setor de drageadeiras:

62

1. Coletar tempos das atividades realizadas na área de drageadeiras (considerando

tanto os trabalhos produtivos quanto os improdutivos):

1.1. Tabela de atividades: Verificação do tempo real gasto em cada atividade

através das médias dos tempos, e a falta de padronização através dos

desvios padrões. A tabela a seguir, encontra-se uma das fichas utilizadas na

coleta dos tempos das atividades dos operadores da sala de drageadeiras.

Essa ficha foi de fácil preenchimento, pois bastou anotar o horário em que as

atividades começavam. No final, para calcular o tempo de uma atividade,

subtraiu-se o horário desta com a atividade posterior.

Tabela 10 - Tabela dos tempos das atividades

Id Atividade Id Atividade Cálculo do tempo das atividades1 a 1 a. adição de massa na drageadeira 4 Adição de talco1 b 2 a. adição 5 Direcionamento de ar para secagem2 Adição de xarope 6 Transferência da massa na calha3 Adição de cacau 7 Fim do processo

ID

dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1 0:07:30 0:11:02 0:16:40 0:18:26 0:18:45 0:23:41 0:27:38 0:35:19 0:58:58 1:05:38

2 0:11:05 0:15:45 0:20:35 0:24:55 0:25:27 0:27:52 0:30:52 0:35:32 1:03:32 1:06:05

3 0:15:50 0:18:34 0:26:25 0:29:35 0:29:55 0:34:22 0:41:03 0:48:22 1:11:05 1:12:08

4 0:03:31 0:18:50 0:21:23 0:31:58 0:34:20 0:34:53 0:40:49 0:45:35 0:51:33 1:14:35 1:15:27

5 0:03:23 0:21:30 0:22:50 0:36:24 0:38:48 0:39:20 0:45:22 0:48:50 1:02:05 1:18:05 1:18:48

6 0:01:20 0:07:10 0:11:38 0:14:05 0:15:06 0:20:04 0:26:50 0:34:31 0:55:55 0:58:48

7 0:00:01 0:01:10 0:07:37 0:09:08 0:09:30 0:12:51 0:21:37 0:26:32 0:52:05 0:55:55

8 0:00:01 0:03:07 0:04:06 0:07:52 0:12:36 0:20:15 0:42:50 0:44:48 0:54:00 0:56:51 0:57:16 1:02:44 1:09:19 1:14:02

9 0:03:00 0:08:20 0:12:21 0:38:52 0:42:40 0:47:50 0:50:00 0:51:00 0:57:36 1:02:32 1:07:03 1:34:00 1:35:18

10 0:08:05 0:12:10 0:36:10 0:37:53 0:41:10 0:45:00 0:46:02 0:51:17 0:57:48 1:02:20 1:32:55 1:33:43

1.2. Tabela dos tempos padrões: Permite estimar o tempo ideal de processo das

massas em cada drageadeira. Para o preenchimento desta tabela, o autor

teve ajuda de um dos operadores da linha de granulado o qual ficou

dedicado à apenas duas drageadeiras, a fim de obter os tempos ideais de

processamento das massas.

63

Tabela 11 - Tabela dos tempos ideais das atividades de drageamento

DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9 DG10Frequência de

giro (Hz) 0.56 0.36 0.36 0.56 0.56 0.36 0.36 0.36 0.56 0.56Tempos

Já as ferramentas utilizadas para a coleta de dados podem ser vistos na

Tabela 12:

Tabela 12 - Materiais utilizados na coleta de dados

Materiais utilizadosCâmera digitalFilmadora digitalTabelas de coletas de dadosTrenaRéguaCronômetro

3.5.2. Layout do setor de drageadeiras

O setor de drageadeiras pode ser visto na

64

Figura 17. Esta é composta por três operários, sendo que dois ficam responsáveis por

fazer toda a transferência de massas dos túneis para as drageadeiras e destas para

as peneiras, enquanto o terceiro operário fica responsável pela pesagem do cacau e

do talco, além da reposição desses materiais para os páletes perto das

drageadeiras.

Figura 17 - Layout da área de drageadeiras

Na Figura 17 nota-se que a drageadeira 6 está bloqueando o acesso dos

operadores, os quais se encontram dentro do ciclo formado pelas drageadeiras, com

as saídas da sala. Essa foi uma das causas levantadas pelas análises baseadas no

diagrama de Ishikawa.

3.5.3. Fluxograma dos processos no setor de drageadeiras

Esse tópico estudará de forma mais detalhada os processos que envolvem o

setor de drageadeiras e propor melhorias para aumentar a produtividade dessa área.

Na Figura 18, encontra-se o fluxo mais detalhado dos processos da área de

drageamento.

Saída

Saída

65

Figura 18 - Fluxograma de processos da linha de granulados

E foi através da observação da rotina de trabalho e entrevista com diversas

pessoas envolvidas no setor de drageadeiras que foi possível o real entendimento

dos processos da área e então elaborar a Tabela 13:

66

Tabela 13 - Descrição dos processos detalhados do setor de drageadeiras

1Coleta do produto

nas caixas plásticas

Na saída do túnel de resfriamento, um operador fica

responsável por armazenar a massa resfriada em

bandejas de plástico. Cada bandeja pesa em torno de

25 quilos.

2Adição do produto

nas drageadeiras

Através de um carrinho de metal, o operador

transporta a massa proveniente do túnel até as

drageadeiras. São necessários 100 quilos, ou 4

bandejas cheias, para a drageadeira começar a

funcionar.

3 Ligar drageadeira

A drageadeira é ligada manualmente através de um

switch localizado ao lado de cada máquina e começa a

girar com uma velocidade constante.

4 Adição de xarope

O xarope é colhido em uma jarra de um tanque móvel

e despejado de forma homogenia no produto sendo

processado nas drageadeiras.

5Adição de cacau

alcalino

Um pote de cacau alcalino é despejado em cada

drageadeira.

6 Adição de talco

Um pote com talco (dados sigilosos sobre a

composição do produto) é despejado durante o

processamento do granulado nas drageadeiras.

7

Direcionamento do

fluxo de ar para a

drageadeira

Tubos de ar são colocados nas drageadeiras em

funcionamento para ajudar no processo de secagem e

cristalização do granulado.

8

Retirada do produto

das drageadeiras e

despejo nas

peneiras vibratórias

O operador retira o produto das drageadeiras através

de um balde de plástico e o despeja na esteira

transportadora, a qual levará o produto até as

peneiras vibratórias.

3.5.4. Procedimento teórico para o drageamento do granulado

Como a produção do granulado exige tanto um domínio teórico quanto

prático, foi necessário o profundo entendimento da fabricação de granulados antes

de propor alternativas de melhoria. Desta forma, através de pesquisas em artigos

sobre o assunto e entrevistas com pessoas que já dominavam o processo, criou-se

67

condições de formular ideias mais estruturadas. A seguir, encontram-se informações

técnicas para a produção do granulado.

Com relação ao ambiente ideal para drageamento, esse precisa possuir

temperatura controlada entre 16 e 18ºC. Outro fator decisivo é a umidade, a qual

deve ser mínima no local. Essas condições tornam o processo relativamente caro

devido ao gasto com um sistema de ar condicionado. Por isso, quanto menor for a

sala, melhor em termos de custos com o ar condicionado (Merl 1996).

A intensidade do fluxo de ar no tubo de secagem (Figura 19) precisa ter entre

240 e 300 m³/h para 50 kg de massa e ter entre 500 m³/h para 150 kg de massa em

uma drageadeira. Na Harald se utiliza aproximadamente 100 kg de massa em cada

drageadeira, desta forma o fluxo ideal de ar varia entre 300 e 500 m³/h.

Figura 19 - Tubo de ar para secar o granulado na drageadeira

Durante o processamento do granulado macio, o ideal é que se borrifem

dentro das drageadeiras os ingredientes em pó para que esses se espalhem de uma

forma homogenia na massa. Mas, como este processo não é ideal, o trabalho do

sistema de ar é altamente recomendado (MERL, 1996).

Normalmente, as drageadeiras precisam ser ligadas e desligadas várias

vezes durante a fabricação de uma massa de granulado macio. Além disso, elas são

carregadas e descarregadas em torno de seis vezes por dia de trabalho (Merl 1996).

Porém, com a necessidade de se produzir a maior quantidade e com o menor custo

possível, cria-se a obrigação na Harald em pular algumas etapas do processo a fim

de atingir altos índices de produção.

68

Dessa forma, não existem paradas nas drageadeiras enquanto se processa a

mesma massa e o ciclo de processo torna-se menor do que deveria ser. Devido a

isso, o custo de processamento diminui, mas, por outro lado, prejudica-se a

aparência do produto final, deixando-o com menos brilho e com um pior

acabamento.

Após a passagem pelas drageadeiras, o ideal seria estocar os granulados em

bandejas retangulares empilhadas de forma cruzada até atingir o brilho desejado. A

forma de empilhar se deve à existência das aberturas nas pontas das bandejas, o

que proporcionaria uma secagem mais rápida do produto. Porém, novamente,

ignora-se essa passagem e o granulado é adicionado nas peneiras para então ser

envasado na Fabrima (máquina embaladora do granulado).

3.5.5. Oportunidades de melhoria diagnosticadas

Através de constantes visitas à fábrica e das pesquisas relacionadas à

produção de granulado, puderam ser listadas diversas oportunidades de melhoria

nas drageadeiras:

• Trabalho não padronizado realizado pelos operadores da linha, pois como o

tempo de processo em cada drageadeira não é padronizado, eles necessitam

a todo o momento verificar o estado do granulado.

• Painel de temperatura do túnel 1 de resfriamento se encontra muito longe dos

operadores, obrigando eles a percorrer longas distâncias para checar a

temperatura dos túneis. Além disso, quando os operadores não dão conta de

suas atividades, eles precisam sair correndo até esse painel para desligar o

túnel e evitar com que o produto caia no chão.

• O fluxo de ar não é suficiente para secar o granulado de forma adequada,

resultando em um tempo maior de processo

69

• O computador do setor é muito devagar, obrigando um dos operadores a

gastar muito tempo no local e o outro a ficar sozinho na linha de produção,

diminuindo a capacidade do setor pela metade.

• Erros operacionais constantes, por exemplo: colocar talco duas vezes,

esquecer de realizar uma etapa do processo, entre outros.

• Não existe marcação no tempo em que não há produção entre troca de

turnos, prejudicando o cálculo por parte dos coordenadores de linha da real

capacidade da linha.

• Há muito pó em suspensão devido ao uso do cacau em pó e do talco, o que

torna o ambiente de trabalho muito desagradável. Esse pó muitas vezes

causa problemas respiratórios nos operadores.

• Existe um grande risco da drageadeira 6 cair em cima de um operador

enquanto esse coleta o granulado nas caixas de plástico;

• Limpezas nas peneiras com baixa frequência, diminuindo com o passar do

tempo a produtividade dessas máquinas, pois o granulado tende a ficar preso

entre os vãos da peneira.

• Dificuldade em manter a temperatura nos túneis de resfriamento. Isso causa

diversas paradas de linha devido a massa sair mole e sem brilho além de

causar re-processos, pois muitos vezes a massa fica imprópria para ser

processada.

70

Resolução do

Problema

73

4. Resolução do Problema

Este item irá proceder a resolução do problema através do evento Kaizen.

Serão levadas em conta todas as análises realizadas até então, para a elaboração

das alternativas de melhorias e as respectivas implementações.

4.1. Primeira Fase: Planejamento do evento Kaizen

4.1.1. Escolha dos membros da Equipe

O primeiro passo do evento foi formar a equipe Kaizen. A equipe foi escolhida

de forma criteriosa pelo autor desse trabalho com o objetivo de criar uma equipe

multidisciplinar, e com pessoas empenhadas e com vontade de aprender. Em vista

disso, a equipe Kaizen foi composta por:

• Duas pessoas do controle de qualidade

• Um engenheiro do departamento de engenharia de processos

• Dois operadores de linha

• Uma pessoa da manutenção da fábrica

Em alguns momentos da semana Kaizen, uma funcionária do departamento

de recursos humanos foi convidada para acompanhar o evento e opinar sobre

possíveis melhorias na linha. Mesmo não possuindo conhecimento sobre o

processo, essa funcionária foi de grande importância para o projeto, pois ela

apresentou uma visão de alguém de fora do processo, sem “vícios de trabalho” e

sem preconceitos de processos de uma pessoa acostumada com a rotina da linha.

74

4.1.2. Preparação dos materiais a serem utilizados e reserva de sala para

o evento Kaizen

Para a realização do Kaizen, elaborou-se um checklist (Figura 18) de todos os

materiais a serem utilizados durante o evento.

Tabela 14 - Checklist dos materiais a serem utilizados no evento Kaizen

Tipo Quantidade Custo/Unidade

(estimado) Custo Total

Camisetas 20 R$ 28.00 R$ 560.00

Flipchart 1 - -

Computador 1 - -

Projetor 1 - -

Canetas 20 - -

Canetão 4 - -

cadernos 20 - -

Cadeiras 30 - -

Escada 1 - -

Mesa 2 - -

Lanches - -

premios 15 R$ 20.00 R$ 300.00

Tabelas de andamento do

Kaizen 10 - -

Cronômetros 5 - -

Balanças 1 - -

Câmera Digital 1 - -

Filmadora 1 - -

Tacômetro 1 - -

Planta da linha 2 - -

Cartazes de divulgação 2 - -

Total R$ 860.00

Para o treinamento da equipe e para a realização das reuniões de

acompanhamento do evento Kaizen, foi reservada uma sala com vedação acústica,

bem iluminada e climatizada próxima a linha de produção, permitindo um ambiente

silencioso e agradável, propício a geração de ideias.

4.1.3. Programação do evento

Junto com os coordenadores de produção, com os coordenadores de PCP e

com o gerente de produção, foi elaborado um cronograma para a semana Kaizen.

75

Foi dada como alta prioridade a realização desse evento, então, na semana de sua

realização, foi dado aval para parar a produção caso houvesse necessidade. Isso foi

de suma importância, pois facilitou implementar muitas melhorias que necessitavam

interferir na produção.

Figura 20 - Locais demarcados devido ao evento Kaizen

O evento durou uma semana, sendo que nos dois primeiros dias teve como

foco o treinamento da equipe, e nos dias restantes, o foco era a elaboração,

implementação e medição das melhorias.

4.2. Segunda Fase: Implementação

4.2.1. Treinamento da Equipe Kaizen

Nos dois primeiros dias, o autor desse trabalho e líder do Kaizen ministrou

treinamentos básicos com os seguintes tópicos:

• Lean Production

• Metodologia Kaizen

• 5 S

76

Durante os treinamentos eram passados teorias básicas seguidas de simples

exercícios. É válido ressaltar que os exercícios eram baseados nos tipos de análises

que eles fariam na linha de granulados durante os próximos dias do Kaizen.

Figura 21 - Dia de treinamento na semana Kaizen

4.2.2. Visitas às linhas e Geração de ideias

Dado o treinamento, a equipe foi levada a campo para poderem ter

familiaridade com os processos da linha de granulados. Durante essas visitas, todos

listavam em seus cadernos as oportunidades de melhoria que encontravam na linha.

De tempos em tempos, a equipe era reunida na sala de reuniões para discutir

sobre as oportunidades de melhorias encontradas. Então, para uma melhorar

organização, todas as ideias foram escritas nos post-it’s já separados e grudados

em uma lousa branca, de acordo com as seguinte separação:

Figura 22 - Seleção das principais ideias

77

As ideias foram separadas de acordo com os seus custos de implementação

e do impacto positivo na produção que elas teriam. Dessa forma, as ideias que

foram classificadas como de alto impacto e baixo custo foram priorizadas no evento

Kaizen. Vale ressaltar que algumas ideias classificadas como de alto impacto e alto

custo também foram postas em prática. Logo abaixo, segue como esse quadro ficou

depois que todos deram suas opiniões:

Figura 23 - Quadro de seleção de ideias

O próximo passo foi definir como seriam realizadas essas melhorias. Para

isso, junto com toda a equipe Kaizen, foram definidos quem seriam os responsáveis

pela implementação de cada ideia.

Um quadro de gestão das melhorias foi criado a fim de auxiliar em todas as

atividades acontecendo na semana Kaizen (Tabela 15). Nesse quadro constavam

todas as ideias, assim como sua descrição, o retorno para a fábrica, o status da

implantação e o responsável por ela. Além disso, aparecia a foto de como era antes

e de como ficou depois da conclusão da melhoria.

78

Custo-Impacto Análise de melhorias Melhorias status Responsável

2Consertar chapa de metal (construir porta de

entrada para acesso ao forro com fechadura)Segurança de alimentos, controle de pragas. ok Moacir

2Deixar apenas os instrumentos de limpeza

necessários, identificação.senso de organização e utilização falta LUT Donizete

Tabela 15 - Gestão das melhorias

O quadro foi fixado na parede e atualizado a todo o momento pela própria

equipe Kaizen. Isso facilitou muito verificar as pessoas que estavam com mais

dificuldades e delegar melhor as funções. A foto abaixo mostra como o quadro era

disposto na sala de reuniões.

Figura 24 - Tabelas de gestão das melhorias

As melhorias foram implementadas nos três últimos dias. Além da equipe

Kaizen, muitas das melhorias dependiam do apoio da equipe de manutenção da

Harald (Figura 25), dessa forma, algumas das ideias não puderam ser concluídas

nesse evento, ficando pendentes para um próximo Kaizen.

79

Figura 25 - Equipe de Manutenção e integrantes da equipe Kaizen implantando algumas melhorias

4.2.3. Atuação nas causas raiz e de maior complexidade

O problema descrito nesse trabalho possui diversas causas, as quais

possuem diversas alternativas de soluções. Muitas dessas alternativas poderiam ser

resolvidas na fase de implementação do Kaizen, porém, algumas delas, por

necessitarem de uma análise mais complexa, precisaram ser feitas na fase de

planejamento.

Logo, baseadas no Diagrama de Causa e Efeito (Figura 13), as alternativas

de melhorias propostas nessa primeira fase do Kaizen foram:

• Reduzir paradas não programadas do túnel: Paradas não programadas

no túnel de resfriamento ocorrem devido à alta variação da temperatura

interna do túnel, prejudicando a qualidade da massa do granulado.

• Melhorar o espaço físico: O layout atual da área das drageadeiras obriga

os operadores a percorrerem longas distâncias para executarem suas

tarefas diárias.

• Acrescentar mais um operador na linha: O operador que tem a tarefa de

descarregar as drageadeiras possui muita dificuldade em coordenar as 10

drageadeiras do setor por causa da grande quantidade de atividades a

serem realizadas e os diferentes tempos de processos em cada

drageadeira. Dessa forma, a inclusão de mais uma pessoa nesse setor

ajudaria na execução das atividades do setor.

80

• Reduzir o tempo de troca de massas no misturador: A cada determinada

quantidade de massa no misturador, existe uma parada para que outra

massa seja preparada novamente. Esse tempo causa ociosidade dos

operadores na área das drageadeiras.

• Padronizar as velocidades das drageadeiras: Metade das drageadeiras

possui frequência de 36 Hz e a outra metade possui frequência de 56 Hz.

De acordo com as análises realizadas junto com os operadores, as

máquinas com frequência de 56 Hz terminavam o processo de forma mais

rápida e com a mesma qualidade.

• Automatizar o descarregamento das drageadeiras: Com a instalação de

máquinas que fariam tanto o transporte quanto o descarregamento do

produto das drageadeiras o trabalho dos operadores seria otimizado.

Como forma de verificar quais são as melhores ideias para serem

implementadas, criou-se uma matriz de decisão para escolher as melhores

alternativas de melhoria (

Tabela 16). Tanto os critérios quanto as notas foram elaboradas em conjunto

com alguns operadores e coordenadores da linha de granulados. Os critérios

utilizados para se avaliar as alternativas podem ser vistas a seguir:

• Aumentar a Ergonomia e Segurança

• Facilitar a Manutenção dos Equipamentos

• Entregar no Prazo

• Reduzir Custo Total de Processo

• Otimizar o Fluxo de Pessoas

• Otimizar o Fluxo de Materiais

• Diminuir Tempo de Ciclo de Processo

• Aumentar a Eficiência do Processo de Drageamento

81

Tabela 16 - Matriz de decisão das alternativas de melhoria

Impo

rtân

cia

Red

uzir

para

das

não

prog

ram

adas

no

túne

l

Melhorar o esp

aço físico

Acr

esce

ntar

mai

s um

ope

rado

r na

linh

a

Red

uzir

o te

mpo

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troc

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mas

sas

no m

istu

rado

r

Dim

inui

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mov

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taçã

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mat

eria

is

Pad

ronizar as velocidad

es das drageadeiras

Aut

omat

izar

o d

esca

rreg

amen

to d

as d

rage

adei

ras

Aumentar a Ergonomia e Segurança 2 1 9 1 1 9 1 3Facilitar a Manutenção dos Equipamentos 1 3 9 1 1 1 9 1Entregar no Prazo 3 9 3 9 9 3 9 9Reduzir Custo Total de Processo 2 9 3 1 3 3 9 3Otimizar o Fluxo de Pessoas 3 1 9 3 1 9 3 3Otimizar o Fluxo de Materiais 3 3 9 3 3 9 3 3Diminuir Tempo de Ciclo de Processo 3 3 3 3 1 3 9 9Aumentar a Eficiência do Processo de Drageamento 3 1 3 3 3 3 9 3

Importância 74 114 68 60 106 128 94

Relacionamentos:9 - Forte3 - Médio1 - Fraco

Importância:1 - Pouco Importante2 - Importante3 - Muito Importante

Como resultado, foram escolhidas as duas alternativas com maior importância

(notas destacadas em cinza) para serem analisadas e implementadas no setor de

drageadeiras.

4.2.4. Melhoria no espaço físico da sala de drageadeiras

Como destacado anteriormente, o layout atual da sala de drageadeiras obriga

os operadores a se deslocarem longas distâncias para realizarem algumas de suas

atividades. E como muitas delas exigem um grande esforço por parte deles, como

carregar bandejas que chegam a 25 quilos, diminuir as distâncias percorridas seria

82

um grande ganho tanto para a ergonomia no trabalho, quanto para a produtividade

da área.

Além disso, a drageadeira 6 compromete a segurança dos operadores, pois

para que sejam retirados as bandejas com os materiais do túnel 1, é necessário que

o operador curve-se um pouco para evitar o contato com a drageadeira em

funcionamento.

Em vista disso, utilizou-se o diagrama de frequência de percursos para avaliar

o deslocamento dos operadores com carga e assim propor um novo layout. Esse

método necessita de dados de massa transportada, de frequência de percurso e de

distâncias entre os pontos do área a ser analisada. Esse último dado é muito

trabalhoso de se obter, pois no caso dos operadores da sala de drageadeiras, a

operação exige com que eles passem por diferentes locais do layout.

Além disso, como é um método de tentativa e erro, ou seja, para propor um

novo layout é necessário modificar a posição de alguns pontos para poder avaliar, a

cada nova proposta de layout seria necessário atualizar as distâncias entre as novas

posições mais uma vez.

Em vista disso, o autor desse trabalho criou um programa em VBA (código em

anexo do trabalho) que simulava uma planilha de Excel como sendo o layout das

salas de drageadeiras (Figura 26). O código reconhece os objetos presentes no

layout e calcula as distâncias entre todos os locais.

Figura 26 - Tela do Excel que simula o layout da área de drageadeiras

83

As distâncias são exportadas para a seguinte matriz:

Tabela 17 - Distâncias entre os locais do layout

XAR TR TC TAL PT2 PT1 PC P2 P1 EST DG9 DG8 DG7 DG6 DG5 DG4 DG3 DG2 DG10 DG1 CACXAR 859.8837 331.0589 300 331.0589 410.3657 516.1395 614.0033 820.7923 460.6517 945.1455 714.2129 560.803 970.0515 667.0832 724.4308 722.4957 747.2617 796.2412 865.3323 1067.942TR 1004.49 866.8333 730.0685 594.8109 462.3851 367.1512 201.2461 698.57 1704.259 516.6237 1129.469 466.9047 752.8612 1101.363 986.002 877.8383 779.8718 696.4194 1731.04TC 140 280 420 560 670.0746 900.0556 366.8787 700.928 673.5726 230.8679 955.0916 514.0039 424.2641 465.1881 540.3702 637.8087 748.8658 768.44TAL 140 280 420 530.0943 760.0658 237.0654 837.4366 542.3099 304.1381 822.8001 411.0961 427.5512 424.2641 465.1881 540.3702 637.8087 886.8484PT2 140 280 390.1282 620.0806 130.384 974.9359 416.7733 413.4005 693.5416 336.1547 474.1308 427.5512 424.2641 465.1881 540.3702 1010.792PT1 140 250.1999 480.1042 130.384 1113.059 304.1381 537.122 569.3856 310.1612 553.1727 474.1308 427.5512 424.2641 465.1881 1138.464PC 110.4536 340.147 237.0654 1251.599 224.7221 667.308 454.5327 344.3835 652.9931 553.1727 474.1308 427.5512 424.2641 1268.74P2 230 335.2611 1359.448 202.2375 769.2204 368.7818 396.9887 734.983 623.6986 526.3079 451.8849 413.0375 1369.27P1 559.017 1588.081 328.0244 992.4717 280.1785 574.5433 934.7192 811.2336 694.0461 586.9412 496.4877 1589.277EST 1031.746 306.7572 434.1659 588.2176 208.8061 424.4997 344.3835 310.1612 336.1547 411.0961 1034.07DG9 1320.606 612.0457 1594.522 1098.954 781.089 914.8224 1050.19 1186.634 1323.82 274.5906DG8 710.0704 281.6026 250.7987 616.8468 487.5449 366.1967 264.0076 210.9502 1290.659DG7 982.4968 488.3646 238.5372 336.006 456.1798 585.235 718.401 601.6644DG6 500.3998 859.8837 721.8033 584.6366 449.2215 317.805 1547.288DG5 366.8787 237.0654 130.384 130.384 237.0654 1048.094DG4 140 280 420 560 690.2898DG3 1469.757 280 1587.828 830.2409DG2 140 1612.594 970.2062DG10 140 1110.18DG1 1250.16CAC

A obtenção das frequências de percurso (Tabela 18) e das massas

transportadas

Tabela 19) foram obtidas através da análise de vídeos gravados dos

operadores trabalhando em uma filmadora. Os dados foram transferidos para uma

planilha semelhante a anterior.

Tabela 18 - Frequência de percursos entre os locais

XAR TR TC TAL PT2 PT1 PC P2 P1 EST DG9 DG8 DG7 DG6 DG5 DG4 DG3 DG2 DG10 DG1 CACXAR 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2TR 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4TC 13 13 15 16 10 17 18 14 11 12TAL 10 2 2 2 1 1 3 1 4 2 1PT2PT1PCP2 2 4 6 1 3 2 1 6 7 9P1 6 1 1EST 11DG9 3DG8 2DG7 2DG6 2DG5 1DG4 2DG3 2DG2 1DG10 1DG1 2CAC

Tabela 19 - Massas transportadas entre os locais

XAR TR TCO TAL PT2 PT1 PC P2 P1 EST DG9 DG8 DG7 DG6 DG5 DG4 DG3 DG2 DG10 DG1 CACXAR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2TR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50TCO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11TAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1PT2PT1PCP2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11P1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11ESTDG9 3DG8 3DG7 3DG6 3DG5 3DG4 3DG3 3DG2 3DG10 3DG1 3CAC

84

E por fim, essas matrizes foram multiplicadas entre si para encontrar a matriz

final. Através da soma dos dados dessa matriz, pode-se obter um número relativo, o

qual, quanto menor o valor, menor seria o esforço dos operadores em transportar

carga pelo setor. Para efeitos de análise, esse valor será representado pela letra N.

No layout inicial, o valor encontrado de N foi de 2826276.

Dessa forma, a busca pelo melhor layout foi feita procurando reduzir os riscos

de acidentes que o operador sofria e na melhora dos fluxos de produção, os quais

envolvia o percurso realizado pelos operadores. Em vista disso, a drageadeira 6

precisava ser retirada da posição inicial por questões de segurança e para que fosse

criada uma nova rota de fuga. O operador possuía apenas uma rota de fuga da área

compreendida pelas drageadeiras (Figura 28). Ela permitia o acesso aos locais

como o computador e o painel de controle do túnel. Esse último se localizava a uma

grande distância e frequentemente os operadores necessitavam acessá-lo. O

percurso até o painel, depois da saída da sala das drageadeiras, pode ser visto na

‘Figura 27.

Figura 27 - Caminho percorrido pelos operadores para acessar o painel de controle

Em vista dessas oportunidades de melhoria, o autor, junto ajuda dos

operários da linha, criou um novo layout (Figura 29). Agora, percebe-se duas rotas

Sala das

drageadeiras

Sala das

Extrusoras

Painel de

Controle

85

de fuga no setor e a drageadeira 6 já não é mais um problema de segurança para os

operadores.

Figura 28 - Layout anterior

Figura 29 - Layout novo

Com relação a análise pelo diagrama de frequência de percursos, esse novo

layout resultou em um N igual a 1827467. Esse valor é muito menor que o N

anterior, indicando menores deslocamentos com carga, já que as frequências foram

as mesmas. As modificações podem ser vistas na Figura 30. Nas fotos de depois da

mudança do layout, pode-se visualizar nas rotas de fuga representadas pelas setas

pretas.

Saída

Saída

Saída

Saída

86

Antes Depois

Figura 30 - Mudança do layout da sala de drageadeiras

4.2.5. Padronização da velocidade das drageadeiras

Devido às drageadeiras possuírem velocidades diferentes uma das outras, o

tempo de processamento do granulado em cada uma delas difere. Por ser um

processo artesanal, é necessário verificar a qualidade do granulado nas

drageadeiras de tempos em tempos. Isso, somado aos diferentes tempos de

processo, causa muita confusão nos operadores, já que não existe nenhuma forma

de controle visual indicando o status do processo.

Padronizando as velocidades, o operador teria um maior controle sobre a

situação do granulado em cada drageadeira. Além disso, algumas máquinas estão

com as frequências muito baixas, tornando o processo mais lento. A frequência de

rotação ideal para que o processo termine no momento correto é de 56 Hz.

Para verificar o tempo de processo em cada drageadeira, mediu-se o tempo

de cada etapa do processo em cada drageadeira (Tabela 20). A ajuda de um

operador dedicado a apenas uma drageadeira foi importante nessa análise, já que

evitou atrasos no começo das atividades na máquina analisada.

87

Tabela 20 - Tempos de processo de cada atividade das drageadeiras

DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9 DG10Frequência de giro (Hz) 56 36 36 56 56 36 36 36 56 56

Atuação do ar para secagem 0:23:06 0:29:36 0:30:36 0:26:18 0:26:03 0:28:10 0:27:33 0:30:30 0:26:10 0:26:05

Adição do talco 0:03:02 0:05:00 0:05:00 0:04:34 0:04:53 0:05:20 0:11:19 0:08:16 0:05:06 0:06:39

Adição do cacau 0:04:58 0:05:27 0:05:27 0:03:22 0:02:46 0:03:08 0:08:41 0:03:57 0:04:10 0:03:40

Adição de xarope 0:03:14 0:04:16 0:04:16 0:03:48 0:02:58 0:02:36 0:03:57 0:03:31 0:03:35 0:03:17

Os tempos de processos podem ser comparados mais facilmente na Figura

31. No gráfico se torna nítida a diferença entre o tempo de processo para as

máquinas com frequência de giro de 36 Hz com as de 56 Hz. As drageadeiras 1, 4,

5, 9, 10 são as que possuem as frequências mais rápidas, consequentemente, são

as que possuem os menores tempos de processo.

Figura 31 - Comparação das atividades em cada drageadeira

Através desses dados, podem ser estimados os ganhos que a Harald teria,

caso as drageadeiras mais devagares fossem substituídas por outras que possuam

frequência de giro igual a 56 Hz.

Tabela 21 - Tempos dos operadores

Um turno inteiro (h) 8:00:00

tempo de almoço de um operário (h) 0:30:00

88

Período sem produzir na troca de

turno (h) 0:30:00

Tempo de parada de um túnel que

atrapalha o processo nas

drageadeiras (estimativa) 0:30:00

De acordo com a Tabela 21, o operador trabalha em média 6,5 horas. Então,

como são 3 turnos, pode-se afirmar que são 19,5 horas produtivas.

Para facilitar o entendimento das análises posteriores, foram nomeados os

seguintes dados:

• Horas produtivas por dia = HP

• Ciclo Total Padrão = CTP

• Ciclo Total Real = CTR

• Quantidade máxima produzida por dia teórica = QT

• Quantidade máxima produzida por dia real = QR

• Quantidade máxima total produzida por dia teórica = QTT

• Quantidade máxima total produzida por dia real = QTR

A partir dos dados da Tabela 20, obtêm-se a média de tempo de

processamento do granulado em nas drageadeiras mais devagares e mais rápidas.

E verificou-se também, que os operadores levam em média 6 minutos para carregar

e descarregar todo o granulado das drageadeiras para as peneiras. Logo, ao somar

o tempo total de processo com o tempo de carregar e descarregar o granulado das

drageadeiras obtém-se o ciclo total.

Então, para obter as quantidades produzidas, basta dividir o total de horas

produtivas em um dia pelo ciclo total e multiplicar esse valor por 100 (massa em

quilogramas de granulado em uma drageadeira) e multiplicar pelo número de

drageadeiras (no caso da Harald, 5 para as drageadeiras mais rápidas e 5 para as

mais devagares).

89

Equação 6 - Cálculo do QT e QR das drageadeiras mais devagares

)2(91,105975100

)1(06,113995100

kgCTR

HPQR

kgCTP

HPQT

=∗∗=

=∗∗=

A Tabela 22 apresenta os resultados dessa análise. Verifica-se que as

drageadeiras mais rápidas realizam os processos em um tempo menor, produzindo

mais granulados no final do dia. Já, a diferença entre os ciclos totais teóricos e reais

se deve a diversos fatores: a variabilidade dos processos, aos erros operacionais, às

distâncias percorridas pelos operários e às operações intermediárias.

Tabela 22 - Estimativa das quantidades produzidas pelas drageadeiras

Estimativa do ganho no processo

Mais

devagares

Mais

rápidas

Horas produtivas por dia 19:30:00 19:30:00

Horas produtivas por turno 6:30:00 6:30:00

Tempo total de processo padrão (h/drageadeira) 0:45:19 0:37:33

Tempo de carregar e descarregar a massa

(h/drageadeira) 0:06:00 0:06:00

Ciclo Total Padrão (h/drageadeira) 0:51:19 0:43:33

Ciclo Total Real (h/drageadeira) 0:55:12 0:52:18

Quantidade máxima produzida por dia teórica (kg) 11399.06 13433.86

Quantidade máxima produzida por dia real (kg) 10597.91 11184.13

A quantidade total de granulados produzidos, considerando todas as

drageadeiras do setor, pode ser visto na tabela seguinte:

Tabela 23 - Quantidade máxima total produzida por dia

Total

Quantidade máxima total produzida por dia

teórica (kg) 24832.92

Quantidade máxima total produzida por dia

real (kg) 21782.04

90

Para verificar se a quantidade máxima total produzida por dia real está de

acordo com os valores de produção diários da Harald, foi verificado na base de

dados da empresa os números de produção diários de 2009. Como a meta de

produção varia entre 1 e 25 toneladas, foram considerados os valores de produção

cujas metas variavam entre 20 e 25 toneladas. O resultado da análise se encontra

na Tabela 24.

Tabela 24 - Dados estatísticos da produção real da linha de granulados

20 <= Meta < 25 META REAL

Soma das produções

diárias 2888.31 2181.96

Média das produções

diárias 21.24 16.04

Desvio Padrão 0.58 3.17

Valor Mínimo 20.00 4.50

Moda 21.50 17.25

Valor Máximo 23.96 24.44

Como o valor máximo da produção real foi de 24,44 toneladas, é válido

afirmar que a quantidade máxima total produzida por dia real (24,83 ton), estimado

pelas análises realizadas dos dados obtidos do processo, é um valor factível.

Dessa forma, é possível afirmar que se forem realizadas as trocas das

drageadeiras devagares pelas mais rápidas, haverá um aumento na produção diária

da linha de granulados. Uma boa estimativa seria multiplicar por 10 ao invés de 5, as

fórmulas do cálculo do QT e QR (Equação 7), porém, considerando agora apenas as

drageadeiras mais rápidas:

91

Equação 7 - Cálculo do QT e QR depois da troca das drageaderias de 36Hz pelas de 56Hz

)4(26,2236810100

)3(73,2686710100

kgCTR

HPQR

kgCTP

HPQT

=∗∗=

=∗∗=

Considerando apenas os dados reais calculados, ou seja, se a única melhoria

fosse a troca das drageadeiras, o aumento da produção seria de 586,22 kg

(Equação 8). Esse aumento de produção contribuiria com a diminuição do não

atendimento da demanda.

Equação 8 - Aumento da produção real

)5(22,58621782,0426,22368 kgQTRQR =−=−

4.2.6. Melhorias de 5S

A linha de granulados apresentou uma nota geral muito baixa na avaliação

realizada pelo setor de qualidade antes do Kaizen (Tabela 25). As notas foram

atribuídas pelos integrantes da área de equipe pertencentes à área de qualidade da

Harald.

92

Tabela 25 - Checklist de 5S

Checklist de 5SLegenda Setor avaliado: Linha de Granulado

5 = Excelente Data:

0 = Muito Ruim Auditor:

N.A. = Não Aplicável

Itens PontuaçãoNo local existem somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho?

3

Existe material não conforme no local de trabalho ? 0

O aspecto visual da seção demonstra ser agradável? 0

O acesso a itens utilizados todos os dias e a toda hora está adequado ?

1

Existem vazamentos de ar, água, óleo ou fuga de energia ? 1

Média da Pontuação 1.00

Existem materiais espalhados nos corredores, chão, mesa, etc. ?

2

Os materiais estão bem estocados, livres de deterioração, oxidação, umidade, quedas, etc. ?

2

Os materiais estão em locais próprios e bem localizados facilitando o seu acesso ?

2

Produtos em geral, equipamentos, materiais estão identificados corretamente?

2

De modo geral, o aspecto visual da seção passa o ar de organização ?

0

Média da Pontuação 1.60

Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, dispositivos, etc., sujos ou em mal estado de conservação ?

1

Existe óleo, água ou produto químico, derramado pelo chão ?

2

Os Produtos existentes no processo estão sujos a ponto de prejudicar ou comprometer a sua qualidade?

4

É possível ler os indicadores das máquinas e equipamentos ?

2

Paredes, máquinas ou equipamentos em geral necessitam de pinturas ou limpeza?

2

Existe lixo em geral espalhado pelo chão ? 4

De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente limpo ?

1

Média da Pontuação 2.29

Os equipamentos estão com bom aspecto ? (Observar pintura, ferrugens, sujeira, partes amassadas, etc)

3

As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando ? 3

Os uniformes estão limpos ? 1

De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene ?

2

Os Banheiros e vestiários são de uso comum, se os mesmos estiverem sujos e desorganizados atribuir nota 0. NA

Média da Pontuação 2.25

Os objetos e equipamentos são guardados após o uso, em locais determinados e apropriados ?

3

Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se mantém ?

4

No local de trabalho, todas as condições estão seguras, livre de acidentes ?

1

Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo utilizados e os registros estão em dia ?

1

De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente disciplinado ?

1

Média da Pontuação 2.00

S -

Sh

itsu

ke

- D

isc

ipli

na

S -

Se

iri

- D

esc

art

e2

˚ S

- S

eit

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- O

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niz

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Se

iso

- L

imp

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S -

Se

ike

tsu

- H

igie

ne

93

Como se pode ver, o setor de granulados obteve notas baixas com relação ao

5S. Dessa forma, diversas ideias surgiram para melhorar a linha de granulado com

relação ao 5S.

A maior parte das melhorias propostas era relacionada aos aspectos de

organização, de limpeza e de descarte. Ao se defrontar com a linha de granulados,

percebe-se facilmente a falta de limpeza no local, com os chãos sujos e muita poeira

no ar. Além disso, os locais normalmente se encontravam desorganizados e com

materiais armazenados de forma inapropriada. O trabalho dos operários era muito

dificultado pela falta de identificação dos materiais e das máquinas, tendo então que

muitas vezes se utilizarem do bom senso para manusear tanto os materiais quanto

as máquinas.

Procurou-se melhorar as identificações de todas as máquinas (Figura 32,

Figura 33 e Figura 34). Essa medida contribuiu com a melhorar organização do

trabalho, evitando perdas de tempo por parte dos operadores, tentando descobrir a

utilidade dessas máquinas. Além disso, o aspecto visual também é favorecido,

tornando o lugar mais agradável de trabalhar por passar a sensação de organização.

Antes Depois

Figura 32 - Troca de etiquetas identificadoras das moegas de cacau

94

Antes Depois

Figura 33 - Troca de etiquetas identificadoras dos controles das extrusoras

Antes Depois

Figura 34 - Troca de etiquetas identificadoras dos controles dos túneis

Outro problema verificado foi a presença de equipamentos inativos. Além de

ocuparem espaços na produção, são locais que podem acumular sujeira e até

mesmo microorganismos. E, para uma indústria alimentícia, são pontos que não

podem existir na produção.

Na área dos misturadores, foi retirada uma tubulação antiga que funcionava

para transportar chocolate até a linha de produção (Figura 35). Devido estar

localizada a uma altura perto do solo, os canos se tornavam uma ameaça para

quem passasse por perto, pois uma pessoa poderia se chocar com a estrutura caso

ela estivesse distraída. Logo, foi desobstruída essa passagem que liga a sala dos

misturadores com o resto da linha, proporcionando uma fluidez mais rápida e

segura.

95

Antes Depois

Figura 35 - Retirada de canos antigos presentes na sala dos misturadores

Já na sala das drageadeiras, havia um lixo dedicado à metais que não era

utilizado (Figura 36). Isso se deve ao fato da produção não utilizar nenhum tipo de

metal. Logo, com a retirada desse lixo, a área aproveitada se tornou maior, aspecto

importante nessa área devido à falta de espaço.

Antes Depois

Figura 36 - Retirada de lixo destinado aos metais

Na sala das extrusoras, da mesma forma que o encanamento da área dos

misturadores, havia a presença de canos inativos. Eram bicos dosadores antigos

(Figura 37), os quais pertenciam a um processo antigo na fábrica. Então, além dos

problemas já comentados anteriormente, a posição em que a dosadora se

encontrava prejudicava a manutenção do túnel, pois se tornava difícil a remoção da

esteira e da desmontagem da estrutura da extrusora.

96

Antes Depois

Figura 37 - Retirada de bicos dosadores inativos

As tampas de proteção das esteiras de transporte logo abaixo dos

misturadores se encontravam quebradas (Figura 38), sendo normalmente deixadas

ao lado para não atrapalhar a produção. O conserto das tampas resultou em uma

maior higiene na área, protegendo melhor as esteiras que vão dos misturadora até

as extrusoras. Essa medida, ajuda na diminuição de reprocesso ou reprovação de

lotes de granulado devido a contaminação do produto.

Antes Depois

Figura 38 - Conserto das tampas protetoras da esteira

Outra pequena mudança que foi realizada foi o conserto da chapa lateral da

área dos misturadores (Figura 20). Além de melhorar o aspecto visual da área,

permitiu o melhor isolamento térmico do local, ajudando no controle dos processos.

97

Antes Depois

Figura 39 - Conserto de chapa de metal na lateral da sala dos misturadores

Outro ponto abordado no Kaizen foi tanto a questão da segurança operacional

quanto a alimentar. No primeiro caso, o eixo dos rotores das extrusoras ficava

exposto ao ambiente de trabalho e, consequentemente, um operador poderia sofrer

algum tipo de acidente. Dessa forma, colocaram-se grandes de proteção ao redor do

rotor (Figura 40). Ainda nas extrusoras, foram instaladas tomadas de energia para o

funcionamento das mesmas (Figura 41). Isso aumentou a segurança dos

operadores no momento em que eles necessitavam parar as máquinas para a

limpeza, pois além de desligá-las no painel de controle, eles garantiriam uma maior

segurança retirando os fios de energia das tomadas.

Antes Depois

Figura 40 - Instalação de grades de proteção no eixo do rotor

98

Antes Depois

Figura 41 - Instalação de tomadas nas extrusoras

Já na área das drageadeiras, foi feita a substituição do ímã localizado no funil

que serve como um filtro de retenção de metais dos granulados quando esses

terminam de ser processados e são enviados para a máquina de envase (Figura 42).

Como se pode ver na figura abaixo, o ímã presente anteriormente era quadrado, o

que deixava vãos entre o funil e o ímã e permitia a passagem de eventuais metais

presentes nos granulados. Por esse motivo, foram instalados ímãs redondos do

formato do funil, garantindo uma maior segurança com relação a presença de corpos

estranhos no alimento, e dessa forma, evitando reprovação de lotes de granulado

devido a índices elevados de metais em sua composição.

A chances desse evento ocorrer são remotas, porém, quando se detecta

muito metal nos sensores de metais da envasadora Fabrima, rastrear as causas

desse elevado índice são difíceis e o que ocorre é a parada total da linha para a

limpeza. Esse processo dura normalmente 2 dias e o lote que foi detectado o metal

passa por uma reavaliação, ou seja, são custos de linha parada e de atividades que

não agregam valor ao produto, causando grandes prejuízos à empresa.

99

Antes Depois

Figura 42 - Substituição do ímã do funil no setor de drageadeiras

A última melhoria relacionada ao 5S se deve a melhora na ergonomia dos

operadores. Para abastecer os misturadores com cacau, é necessário despejar

sacos do produto em um funil de acesso aos misturadores (Figura 43). Porém, por

ser um trabalho manual e cada saco pesar em torno de 40 quilos, esse trabalho se

torna muito desgastante.

As setas na figura abaixo representam o local para descarga do material. Na

foto da esquerda o operador precisava contornar o funil até chegar a sua abertura e

assim então realizar o descarregamento. Então, devido à falta de espaço em

deslocar o estoque de sacos de cacau até mais perto do ponto de descarga, foi

preciso virar o funil até que abertura ficasse mais próxima do pálete de cacau.

Antes Depois

Figura 43 - Mudança de posição dos funis dos misturadores

100

4.2.7. Melhorias no fluxo de produção

Algumas medidas favoreceram a melhora do fluxo de produção além da

redução de perdas de processo. Essas ideias tiveram impacto no 5S também, pois

beneficiaram a organização do trabalho dos operadores além da melhora do aspecto

visual da área com a diminuição dos produtos jogados ao chão devido aos

processos.

Para diminuir as perdas de produtos que aconteciam em alguns processos da

linha de granulados, foram instalados pokayokes no final dos dois túneis de

refrigeração. Como visto na Figura 44, foi substituída a guia que evitava com que o

produto caísse no vão entre a esteira e o túnel por uma guia maior, a qual cobria o

vão inteiro e evitava com que a massa caísse no chão.

Estimasse uma economia de um saco de 20 quilos de produto por dia, dado

colhido pela limpeza realizada todos os dias pelos operadores, os quais

costumavam recolher 5 sacos de produto por dia antes dessa melhoria com 20

quilos de produto em cada saco e, depois do Kaizen, passaram a recolher 4 sacos

de produto por dia.

Antes Depois

Figura 44 - Implantação de guias na saída dos túneis

101

Figura 45 - Sacos de reprocesso e de produtos impróprios para o consumo

Além disso, foi instalado um painel controlador na área das drageadeiras para

evitar com que os operadores deixassem seus postos apenas para verificar a

temperatura ou controlar a velocidade dos túneis. Esse novo painel controlador entra

no conceito de operador cirurgião, o qual trabalha em um ambiente em que todos os

recursos necessários para seu trabalho ficam a sua disposição sem ter que ir buscá-

los.

Os ganhos foram muitos, pois antes, quando se era necessário acessar o

painel controlador, um dos operadores saia do seu posto e a área das drageadeiras

trabalhava com uma capacidade reduzida pela metade por 5 minutos (considerando

o tempo de percurso mais o tempo de permanência no painel). Essa rotina era

repetida um média 3 vezes por turno.

Com as melhorias a pessoa não precisava mais deixar o seu posto de

trabalho, aumentando a produtividade da linha (Os resultados serão explicados no

capítulo desse trabalho).

Impróprio

para consumo

Reprocesso

102

Figura 46 - Painel controlador dos túneis de resfriamento

4.3. Terceira Fase: Apresentação e acompanhamento

Passada a segunda fase, depois da implementação de todas as melhorias, a

equipe monitorou os processos para estimar os eventuais ganhos com o Kaizen na

linha de granulados.

Nesse capítulo serão apresentadas uma análise mais qualitativa das

melhorias realizadas e outra quantitativa, com análises econômicas e de

capacidades envolvidas.

4.3.1. Ganho com 5S:

Depois das melhorias realizadas, a mesma equipe que avaliou a linha de

granulados com relação ao 5S, analisou novamente a área e apresentou as notas

vistas na Tabela 26.

103

Tabela 26 - Checklist de 5S depois das melhorias

Checklist de 5SLegenda Setor avaliado: Linha de Granulado

5 = Excelente Data:

0 = Muito Ruim Auditor:

N.A. = Não Aplicável

Itens PontuaçãoNo local existem somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho?

3

Existe material não conforme no local de trabalho ? 2

O aspecto visual da seção demonstra ser agradável? 2

O acesso a itens utilizados todos os dias e a toda hora está adequado ?

3

Existem vazamentos de ar, água, óleo ou fuga de energia ? 3

Média da Pontuação 2.60

Existem materiais espalhados nos corredores, chão, mesa, etc. ?

2

Os materiais estão bem estocados, livres de deterioração, oxidação, umidade, quedas, etc. ?

2

Os materiais estão em locais próprios e bem localizados facilitando o seu acesso ?

3

Produtos em geral, equipamentos, materiais estão identificados corretamente?

5

De modo geral, o aspecto visual da seção passa o ar de organização ?

2

Média da Pontuação 2.80

Existem equipamentos, utensílios, ferramentas, dispositivos, etc., sujos ou em mal estado de conservação ?

3

Existe óleo, água ou produto químico, derramado pelo chão ?

3

Os Produtos existentes no processo estão sujos a ponto de prejudicar ou comprometer a sua qualidade?

4

É possível ler os indicadores das máquinas e equipamentos ?

4

Paredes, máquinas ou equipamentos em geral necessitam de pinturas ou limpeza?

4

Existe lixo em geral espalhado pelo chão ? 4

De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente limpo ?

3

Média da Pontuação 3.57

Os equipamentos estão com bom aspecto ? (Observar pintura, ferrugens, sujeira, partes amassadas, etc)

3

As lâmpadas, luminárias estão limpas e funcionando ? 4

Os uniformes estão limpos ? 1

De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente onde existe higiene ?

3

Os Banheiros e vestiários são de uso comum, se os mesmos estiverem sujos e desorganizados atribuir nota 0. NA

Média da Pontuação 2.75

Os objetos e equipamentos são guardados após o uso, em locais determinados e apropriados ?

3

Na mudança de turno e após a jornada de trabalho, o padrão de organização se mantém ?

4

No local de trabalho, todas as condições estão seguras, livre de acidentes ?

4

Documentos do Sistema da Qualidade estão sendo utilizados e os registros estão em dia ?

3

De modo geral a seção passa a impressão de ser um ambiente disciplinado ?

3

Média da Pontuação 3.40

S -

Se

iri -

De

scar

te2

˚ S

- S

eito

n -

Org

an

iza

ção

S -

Se

iso

- L

imp

eza

S -

Sei

ket

su -

Hig

ien

e5

˚ S

- S

hit

suke

- D

isci

plin

a

Comparando com as notas anteriores (Tabela 27), conclui-se que houve uma

melhora da linha com relação ao 5S. Isso refletiu até mesmo na impressão da linha

quando visitada após o Kaizen, pois a linha aparentava mais limpa e organizada.

Tabela 27 - Comparação das notas das avaliações de 5S

104

Média das notas

Antes Depois

1˚ S - Seiri -

Descarte 1.00 2.60

2˚ S - Seiton -

Organização 1.60 2.80

3˚ S - Seiso -

Limpeza 2.29 3.57

4˚ S - Seiketsu -

Higiene 2.25 2.75

5˚ S - Shitsuke -

Disciplina 2.00 3.40

4.3.2. Análise quantitativa dos resultados de todas as melhorias

Tanto as melhorias da fase de planejamento quanto as da fase de

implementação proporcionaram uma melhora no aumento da produção da linha e

consequente atendimento da demanda de mercado pelo granulado. Com isso, uma

avaliação quantitativa das melhorias deve ser feita para verificar o tempo de retorno

para a Harald do investimento realizado com esse evento Kaizen.

Os custos associados ao Kaizen estão descritos na Tabela 28:

105

Tabela 28 – Custo das Melhorias do Kaizen

Melhorias Quantidade Custo Unidade Total

Instalação de novos motoredutores 30 7 homem*hora R$ 210.00

Custo da Modificação da velocidade dos motoredutores

6 1600 R$/drageadeira R$ 9,600.00

Instalação de poka yokes no túnel 4 7 homem*hora R$ 28.00

Mudança de posição de drageadeiras 3 7 homem*hora R$ 21.00

Retirada de canos antigos 21 7 homem*hora R$ 147.00

Conserto das tampas protetoras da esteira 5 7 homem*hora R$ 35.00

Conserto de chapa de metal na lateral da sala dos misturadores

27 homem*hora R$ 14.00

Instalação de grades de proteção no eixo do rotor

67 homem*hora R$ 42.00

Instalação de tomadas nas extrusoras 12 7 homem*hora R$ 84.00

Instalação do painel controlador dos túneis de resfriamento

247 homem*hora R$ 168.00

Custo do Painel Controlador 1 450 R$/painel R$ 450.00

Custo Total 1 R$ 10,799.00

Devido algumas melhorias do Kaizen necessitarem da interrupção da linha de

granulados para serem implementadas, quinta feira foi o dia escolhido para tais

atividades. Dessa forma, a produção na linha foi prejudicada devido às diversas

paradas de produção ao longo do dia. Como a linha estava programada para serem

produzidas 21,3 toneladas de granulado nesse dia e apenas 9,94 toneladas foram

produzidas, a estimativa do custo do Kaizen devido a essas paradas de linha pode

ser feitas da seguinte forma:

• Considera-se 75,47% a produtividade da linha para uma meta de 21,3

toneladas;

• A previsão de acordo com os índices de 2009 era serem fabricadas 16,07

toneladas;

• Então, deixou-se de produzir 5,23 toneladas de granulado;

Tabela 29 - Produtividade da linha de acordo com a meta de produção

20 <= Meta < 25 META REAL %Média da Produção Diária 21.24 16.04 75.47

106

De acordo com os dados da Harald, o custo médio para fabricação do

granulado é de R$ 2,70/kg. E o preço médio de venda é de R$ 3,00. Logo, o custo

da não fabricação de granulado devido ao evento Kaizen (Custo Total 2) foi de:

Custo Total 2 = 0,3*52.300 = R$ 1.569,00

Além desses custos, houve custos com materiais para preparação da semana

Kaizen (vide item 4.1.2) no valor de R$ 860,00 (Custo Total 3).

Somando-se todos esses custos (Custo Total 1, Custo Total 2 e Custo Total

3) o custo total de todo o evento Kaizen (CT) foi de R$ 13.228,00.

Calculados os custos, avalia-se o ganho de 586,22 kg/dia de granulado

pela troca das drageadeiras de velocidade de 36 Hz para de 56 Hz:

• Hipótese 1: Considerando produção com metas entre 20 e 25 toneladas

• Hipótese 2: Considerando produtividade constante com o tempo

• Lucro/dia = 586,22x0,3 = R$ 175,87/dia = R$ 5.276,10/mês (A)

• Custo de Oportunidade = 14 %/ano = 1,10%/mês (i)

( ) 1,10%114,01 12

1

=−+=i

• Valor presente = R$ 13.228,00 (P)

Através da fórmula do valor presente com fluxo de caixa constante, calcula-se

o valor de n, que representa o prazo para o retorno do valor investido pela Harald.

Equação 9 - Fórmula do valor presente com fluxo de caixa constante

( )( )n

n

ii

i

A

P

+∗

−+=

1

11

n = 2,55 meses = 76,5 dias

107

Figura 47 - Fluxo de caixa do valores envolvidos no Kaizen

Logo, assumindo-se as hipóteses adotadas, verifica-se então que seriam

necessários aproximadamente 77 dias de produção para o retorno do investimento

feito pela empresa.

Porém, como grande parte das melhorias realizadas por esse Kaizen é de

difícil análise quantitativa, pois está relacionado com a movimentação dos

funcionários e com a qualidade no ambiente de trabalho, o resultado quantitativo

estará aliado aos ganhos de produção medidos nos dias seguintes ao evento

Kaizen.

Dessa forma, uma segunda análise foi feita, medindo-se a produção diária

depois da semana Kaizen. Os resultados podem ser vistos na tabela seguinte:

Tabela 30 - Produção nos dias seguintes ao evento Kaizen

Data de Produção META RETAL %6/7/10 21.5 21.36 99.357/7/10 21.5 19.5 90.708/7/10 15.5 12.11 78.1312/7/10 13 9 69.2313/7/10 17.5 14.22 81.2614/7/10 21.5 19.88 92.4715/7/10 21.5 19.17 89.1616/7/10 20 19.33 96.6517/7/10 17 16.71 98.2919/7/10 13 11.25 86.5420/7/10 21.5 18.4 85.5821/7/10 21.5 19.25 89.5322/7/10 21.5 17.25 80.2323/7/10 21.5 21.53 100.1424/7/10 21.5 20.55 95.5825/7/10 17.2 14.455 84.04

Total 306.7 273.965 0.89

108

Através de dados de produção de granulados da Harald de 2009 até o dia do

começo do Kaizen, obtêm-se uma média de produtividade de 78,31%. O perfil do

histograma criado com os dados de produtividade se assemelha muito a uma

distribuição normal . Torna-se então razoável realizar uma análise comparando a

média global com a média das produtividades depois das melhorias do Kaizen

utilizando teste de hipótese para média, sendo o desvio padrão global desconhecido.

Figura 48 - Histograma das produtividades de 2009 e do período de 2010 até o evento Kaizen

De acordo com esses dados, para um nível de confiança de 95%, a seguinte

análise pode ser realizada:

Equação 10 – Cálculo do t de student

65,102,13

419

81,16

00,8931,78

:

:

00,89

%00,5

65,1

81,16

31,78

01

00

0

−<−=−

=

<

=

=

=

=

=

=

calc

n

t

H

H

t

s

µµ

µµ

µ

α

µ

109

Dessa forma, como o cálculo do t de student ( calct ) foi menor que o valor do t

tabelado ( nt ), comprova-se que houve melhoria na produtividade da linha de

granulado, que por sua vez, permitiu o aumento do atendimento da demanda de

granulado pela Harald.

110

CONCLUSÃO

113

5. Conclusão

5.1. Considerações finais

A demanda por chocolates e seus derivados cresce continuamente a cada

ano, e junto com esse crescimento as empresas desse ramo aumentam seus

investimentos com o objetivo de aumentar suas capacidades de produção para

acompanhar essa tendência. Na Harald não foi diferente, e um programa de

investimentos internos foi realizado com o ideal de aumentar a capacidade produtiva

da fábrica. Porém, com o crescimento rápido e mal planejado, a produtividade das

linhas de produção não se manteve, o que gerou problemas de atendimento da

demanda dos produtos Harald.

Com o objetivo de resolver esse problema, o autor priorizou a linha de

produção que apresentava baixos níveis de produtividade e altos níveis de produtos

em reprocesso para elaborar um projeto de melhorias que impactasse na melhora

desses índices e consequentemente na melhora do nível de atendimento dos

clientes da Harald.

Esse projeto foi baseado na metodologia japonesa denominada Kaizen, que

em japonês significa ”mudar para melhor”. Inicialmente, através do estudo de

capacidades, verificou-se que a sala de drageadeiras era o setor que possuía a

menor capacidade real de produção, sendo então considerado como o setor gargalo

da linha de granulados e consequentemente foco das melhorias a serem realizadas.

Encontrado o gargalo da linha, foi realizado um intenso estudo por parte do

autor junto aos coordenadores e aos operadores de produção com o intuito de

verificar quais são as causas raízes para o problema do não atendimento da

demanda de granulados da Harald. Verificou-se que as principais causas eram as

diferentes velocidades de rotação das drageadeiras as quais resultavam em tempos

de processamento diferentes em cada máquina, o fato de uma das drageadeiras

bloquear uma passagem entre locais de acesso dos operadores e a não utilização

do SAP na previsão da demanda.

114

O autor desse trabalho não abordou a questão do SAP não ser utilizado na

previsão de venda devido a muitos assuntos envolver o setor de Informática da

Harald, onde o autor não tinha acesso às informações, impossibilitando uma análise

aprofundada dessa causa. Dessa forma, já com uma análise aprofundada da linha

de granulado o autor desenvolveu duas melhorias a fim de atacar as causas raízes

listadas anteriormente:

• A mudança no layout desse setor: A drageadeira 6, que impedia a

passagem dos operadores para o acesso mais rápido aos outros setores

da linha, foi deslocada para um outro ponto do setor e assim a distância

total percorrida pelos operadores pode ser diminuída.

• Padronização da velocidade das drageadeiras: As drageadeiras com

velocidades de rotação mais baixas tiveram seus motores modificados a

fim de igualarem com as velocidades das drageadeiras mais rápidas. Foi

verificado que o processamento nas drageadeiras com a maior velocidade

mantinha a qualidade do produto e era realizado de forma mais rápido,

diminuindo o TC e aumentando a eficiência produtiva do setor de

drageadeiras.

Em paralelo a essas análises, o autor liderou e coordenou o evento Kaizen na

linha do granulado, treinando e formando uma equipe Kaizen.Durante o

evento que durou uma semana, foram listadas diversas melhorias para

contribuir com o aumento da produtividade da linha. As ideias mais

impactantes no processo e com menor custo de implantação foram escolhidas

e implementadas durante o evento.

5.2. Principais resultados obtidos

Como principal resultado desse trabalho, a produtividade da linha de

granulado passou de 78,31% para 89% o que contribuiu para melhorar o nível de

atendimento referente à demanda de produtos da Harald. Para que esse índice de

produtividade fosse alcançado, as seguintes melhorias foram implementadas dentro

da linha de granulados da Harald:

115

• Padronização das velocidades das drageadeiras. Agora, as drageadeiras

possuem frequência de grotação de 56 Hz.

• Deslocamento da drageadeira 6 até a posição entre a drageadeira 10 e a

peneira vibratória 1.

• Troca de etiquetas identificadoras dos controles dos equipamentos da

linha do granulado, evitando com que os operadores perdessem tempo no

manuseio do equipamento por não se lembrarem de suas funcionalidades

e evitando com que houvesse um reprocesso no granulado devido

manuseio incorreto dos equipamentos.

• Retirada de canos antigos na sala dos misturadores, melhorando o

acesso a sala dos misturadores;

• Retirada de lixo destinado aos metais, aumentando o espaço na área das

drageadeiras;

• Retirada de bicos dosadores inativos, facilitando a manutenção do túnel 1

pelos técnicos da Harald;

• Conserto das tampas protetoras da esteira e da chapa de metal na lateral

da sala dos misturadores, ajudando na diminuição de reprocesso ou

reprovação de lotes de granulado devido a contaminação do produto.

• Instalação de grades de proteção no eixo do rotor e de tomadas nas

extrusoras a fim de aumentar a segurança dos operadores diminuindo as

chances de paradas de linha devido a acidentes de trabalho.

• Substituição do imã do funil no setor de drageadeiras por um que fosse do

formato redondo, ajudando a conter os metais provenientes de processos

anteriores, e evitando paradas de linha devido a presença de metal no

granulado depois de embalado e rejeições de lotes inteiros contaminados.

• Mudança de posição dos funis dos misturadores, contribuindo com a

ergonomia do operador e tornando essa atividade mais fácil e menos

cansativa, diminuindo a ausência de operadores devido à problemas de

saúde. Além disso, o bocal do funil do misturador fica mais próximo do

116

estoque de sacos de cacau, diminuindo a movimentação dos operadores

no abastecimento dos misturadores.

• Implantação de guias na saída dos túneis, ajudando na diminuição de

perdas de produtos caídos ao chão.

• Instalação de um painel controlador na área das drageadeiras, evitando

com que o operador caminhasse até o controlador instalado na lateral do

túnel

O retorno de todo o investimento realizado na elaboração e implementação

das melhorias será em 77 dias. Portanto, o investimento é viável financeiramente, já

que o seu retorno se dá em menos de 3 meses.

5.3. Trabalhos futuros a serem realizados na empresa

A linha de granulado ainda apresenta muitas oportunidades de melhoria.

Algumas das ideias provenientes do evento Kaizen ficaram pendentes em ser

implementadas, pois, em virtude do evento ter durado uma semana, nem todas as

melhorias foram postas em prática. Segue então, as ideias que podem ser

aproveitadas em um eventual Kaizen na linha de granulados:

Tabela 31 - Ideias a serem utilizadas no próximo Kaizen

1• Transferência dos bags de lecitina para o andar de baixo

2• Melhorar a vedação dos túneis de refrigeramento

3• Verificar a viabilidade em da implantação do sistema de

transporte à vácuo na área de granulado

4• Compra de caixas industriais para diminuir a movimentação

dos potes de ingredientes na área de granulados

5• Analisar a possibilidade do aumento proporcional da

quantidade processada no misturador

117

Porém, continuar a acompanhar a linha de granulados, monitorando as

melhorias realizadas e sempre incentivando a geração de ideias que contribuam

com a empresa é fundamental para que não ocorra perda de eficiência devido ao

esquecimento da metodologia Kaizen empregada nesse trabalho, o qual possui

como princípio a melhoria contínua.

118

6. Referências Bibliográficas

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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ABAD). Disponível em <http://www.abad.com.br>. Acesso em: 5 de maio de 2011

Corrêa, H. L.; Corrêa, C. A. Administração de Produção e Operações, São Paulo, Editora Atlas, 2008

COSTA NETO, P. L. O. Estatística, São Paulo, Edgard Blucher, 1977

FLEURY, A. et al. Gestão de operações: a engenharia de produção a serviço da modernização da empresa. São Paulo: Edgar Blücher, 1997

IMAI, M. Kaizen: A Estratégia para o Sucesso Competitivo, Instituto IMAM, 1992

MERL, J. A. Silesia Confiserie Manual No. 4. Germany: Silesia, 1996

MIYAKI, D. I. PRO-2420 Projeto de Arranjo Físico: Ferramentas para Registro e Análise do Fluxo. Notas de Aula, 2009

ORTIZ, C. A. Kaizen e implementação de eventos Kaizen, Rio Grande do Sul, Artmed, 2009

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SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da engenharia de produção. Porto Alegre: Artmed, 1996.

SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. Teoria e problemas de probabilidade e estatística, São Paulo, Artmed, 2000

THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM. Kaizen for the Shopfloor. Nova York, NY: 2002.

119

ANEXO A

TABELA DE COLETA DE TEMPOS DA ÁREA DE DRAGEADEIRAS

Id Atividade Id Atividade Cálculo do tempo das atividades1 a 1 a. adição de massa na drageadeira 4 Adição de talco1 b 2 a. adição 5 Direcionamento de ar para secagem2 Adição de xarope 6 Transferência da massa na calha3 Adição de cacau 7 Fim do processo

ID

dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1

2 0:18:40 0:21:07 0:22:20 0:25:15 0:25:43

3 0:15:05 0:15:30 0:22:20 0:09:40 0:11:15 0:12:05

4 0:04:31 0:06:58 0:07:17 0:11:45 0:21:27 0:30:12

5 0:00:01 0:01:38 0:01:59 0:05:48 0:11:29 0:14:55

6

7 0:27:50 0:29:55

8

9 0:05:00

10 0:00:50 0:05:11 0:14:30

ID dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1

2 0:25:30 0:27:52 0:28:37 0:31:18 0:31:53 0:35:24 0:38:36 0:48:13

3 0:20:00 0:21:20 0:21:38 0:24:15 0:24:43 0:29:16 0:34:00 0:41:18

4 0:14:19 0:18:49 0:19:15 0:22:48 0:28:48 0:34:46 1:10:59 1:12:00 1:12:55

5 0:10:06 0:12:58 0:13:56 0:16:45 0:22:33 0:28:27 0:55:40 0:56:32 1:00:30 1:02:34 1:02:59 1:07:15 1:09:42 1:17:02

6 0:00:35 0:32:25 0:34:27 0:34:46 0:36:54 0:37:26 0:42:49 0:47:52 0:57:11

7 0:00:53 0:36:32 0:39:50 0:40:10 0:41:30 0:42:12 0:47:15 0:52:16 0:57:30

8 0:03:51 0:08:02 0:40:00 0:44:28 0:44:50 0:45:35 0:46:33 0:51:20 0:57:42 1:07:25

9 0:00:01 0:00:11 0:04:26 0:08:23 0:12:32 0:44:44 0:46:20 0:48:13 0:51:00 0:51:47 0:54:24 1:00:44 1:07:30

10 0:03:00 0:06:45 0:07:34 0:12:28 0:16:00 0:21:54 0:49:01 0:50:55 0:54:38 0:57:20 0:58:00 1:01:45 1:03:57 1:10:02

Id Atividade Id Atividade Cálculo do tempo das atividades1 a 1 a. adição de massa na drageadeira 4 Adição de talco Segundo Turno1 b 2 a. adição 5 Direcionamento de ar para secagem2 Adição de xarope 6 Transferência da massa na calha3 Adição de cacau 7 Fim do processo

ID

dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7

1

2 0:29:42 0:31:05 0:31:06 0:33:07 0:33:29 0:37:55 0:41:40 0:47:10 1:20:06 1:21:31

3 0:24:06 0:25:15 0:25:22 0:27:52 0:28:20 0:31:18 0:34:07 0:40:24 1:17:20 1:19:06

4 0:10:54 0:11:50 0:14:28 0:23:06 0:23:45 0:26:13 0:28:46 0:34:16 1:06:20 1:07:28

5 0:08:23 0:09:29 0:09:40 0:10:02 0:10:38 0:14:10 0:17:40 0:23:09 0:58:19 0:59:07

6 0:00:59 0:03:08 0:03:20 0:04:16 0:05:19 0:10:00 0:13:49 0:18:04 1:01:28 1:03:45

7 0:00:01 0:03:23 0:07:47 0:13:59 0:56:11 0:58:06 0:58:07 0:58:31 0:59:00 1:02:32 1:08:22

8 0:03:39 0:08:04 0:52:40 0:53:51 0:54:00 0:54:47 0:55:38 0:59:30 1:02:48 1:08:48

9 0:03:16 0:34:38 0:36:06 0:41:41 0:44:53 0:45:19 0:48:13 0:51:46 0:57:08 1:24:00 1:25:30

10 0:31:37 0:32:55 0:36:16 0:39:12 0:39:34 0:42:58 0:46:46 0:51:35 1:22:05 1:23:23

ID dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7

1

2 1:24:31 1:26:29 1:26:53 1:31:49 1:34:20

3 1:19:44 1:22:05 1:22:27 1:25:44 1:29:00 1:34:06

4 1:16:36 1:17:51 1:18:15 1:21:43 1:23:48 1:30:04

5 1:10:18 1:12:43 1:13:10 1:15:12 1:19:19 1:23:36

6 1:04:06 1:04:34 1:05:25 1:08:39 1:13:00 1:19:35

7

8

9 1:34:35 1:36:30

10 1:29:04 1:32:09 1:32:31 1:36:00

120

Id Atividade Id Atividade Cálculo do tempo das atividades1 a 1 a. adição de massa na drageadeira 4 Adição de talco1 b 2 a. adição 5 Direcionamento de ar para secagem2 Adição de xarope 6 Jogar 2a. Camada de xarope3 Adição de cacau 7 Jogar 2a. Camada de talco

ID

dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1

2 0:00:39 0:11:07 0:33:33 0:35:17 0:35:19 0:36:18 0:36:39 0:42:33 0:47:35 0:54:16

3 0:00:04 00:00:52 0:01:58 0:06:13 0:11:19 0:21:38 0:35:18 0:37:50 0:38:34 0:47:28 0:48:10 0:50:40 0:54:03 0:59:49

4 0:00:01 0:01:43 0:03:03 0:05:15 0:05:47 0:10:20 0:16:04 0:21:50 0:39:05 0:40:36

5 0:02:13 0:03:55 0:08:53 0:14:00 0:14:25 0:16:30 0:22:18 0:32:00 0:55:11 0:56:37

6 0:03:05 0:28:01 0:30:20 0:30:40 0:32:00 0:32:10 0:36:19 0:38:24 0:42:10

7 0:25:21 0:27:52 0:27:56 0:28:58 0:29:22 0:34:02 0:38:07 0:41:24

8 0:12:24 0:15:19 0:19:14 0:21:04 0:21:30 0:25:04 0:31:00 0:33:47

9 0:08:12 0:12:24 0:16:10 0:17:28 0:18:40 0:22:33 0:31:15 0:34:34 0:57:01 0:59:27

10

ID dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4 0:51:27 0:55:21 0:55:55 1:00:04

5 0:57:35 1:01:56 1:02:17

6

7

8

9

10

Id Atividade Id Atividade Cálculo do tempo das atividades1 a 1 a. adição de massa na drageadeira 4 Adição de talco1 b 2 a. adição 5 Direcionamento de ar para secagem2 Adição de xarope 6 Transferência da massa na calha3 Adição de cacau 7 Fim do processo

ID

dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1 0:07:30 0:11:02 0:16:40 0:18:26 0:18:45 0:23:41 0:27:38 0:35:19 0:58:58 1:05:38

2 0:11:05 0:15:45 0:20:35 0:24:55 0:25:27 0:27:52 0:30:52 0:35:32 1:03:32 1:06:05

3 0:15:50 0:18:34 0:26:25 0:29:35 0:29:55 0:34:22 0:41:03 0:48:22 1:11:05 1:12:08

4 0:03:31 0:18:50 0:21:23 0:31:58 0:34:20 0:34:53 0:40:49 0:45:35 0:51:33 1:14:35 1:15:27

5 0:03:23 0:21:30 0:22:50 0:36:24 0:38:48 0:39:20 0:45:22 0:48:50 1:02:05 1:18:05 1:18:48

6 0:01:20 0:07:10 0:11:38 0:14:05 0:15:06 0:20:04 0:26:50 0:34:31 0:55:55 0:58:48

7 0:00:01 0:01:10 0:07:37 0:09:08 0:09:30 0:12:51 0:21:37 0:26:32 0:52:05 0:55:55

8 0:00:01 0:03:07 0:04:06 0:07:52 0:12:36 0:20:15 0:42:50 0:44:48 0:54:00 0:56:51 0:57:16 1:02:44 1:09:19 1:14:02

9 0:03:00 0:08:20 0:12:21 0:38:52 0:42:40 0:47:50 0:50:00 0:51:00 0:57:36 1:02:32 1:07:03 1:34:00 1:35:18

10 0:08:05 0:12:10 0:36:10 0:37:53 0:41:10 0:45:00 0:46:02 0:51:17 0:57:48 1:02:20 1:32:55 1:33:43

ID dragea. 1 a 1 b 2 3 4 5 6 7 1 a 2 b 2 3 4 5 6 7

1 1:08:35 1:13:28 1:13:42 1:17:08 1:21:50 1:32:22

2 1:14:14 1:16:03 1:16:21 1:20:20 1:25:05 1:36:33

3 1:18:38 1:21:00 1:21:20 1:25:40 1:32:39

4 1:23:34 1:26:54 1:27:21 1:32:02 1:36:13

5 1:33:40 1:35:00 1:35:27

6 1:03:00 1:06:07 1:06:41 1:12:23 1:21:37 1:32:15

7 0:59:02 1:01:13 1:03:02 1:07:25 1:14:20 1:21:07

8

9

10

121

ANEXO B

ANÁLISE DOS FLUXOS PELO DIAGRAMA DE FREQUÊNCIA NA ÁREA DE DRAGEADEIRAS

Dis

tânc

ia e

ntre

máq

uina

sXA

RTR

TCTA

LP

T2P

T1P

CP

2P

1E

ST

DG

9D

G8

DG

7D

G6

DG

5D

G4

DG

3D

G2

DG

10D

G1

CA

CXA

R85

9.88

3733

1.05

8930

033

1.0

589

410.

3657

516.

1395

614.

0033

820

.792

346

0.65

1794

5.14

5571

4.21

2956

0.8

0397

0.05

1566

7.08

3272

4.43

0872

2.49

5774

7.26

1779

6.24

1286

5.33

2310

67.9

42TR

1004

.49

866.

8333

730

.068

559

4.81

0946

2.38

5136

7.15

1220

1.2

461

698.

5717

04.2

5951

6.62

3711

29.

469

466.

9047

752.

8612

1101

.363

986.

002

877.

8383

779.

8718

696.

4194

1731

.04

TC14

028

042

056

067

0.07

4690

0.0

556

366.

8787

700.

928

673.

5726

230

.867

995

5.09

1651

4.00

3942

4.26

4146

5.18

8154

0.37

0263

7.80

8774

8.86

5876

8.44

TAL

140

280

420

530.

0943

760

.065

823

7.06

5483

7.43

6654

2.30

9930

4.1

381

822.

8001

411.

0961

427.

5512

424.

2641

465.

1881

540.

3702

637.

8087

886.

8484

PT2

140

280

390.

1282

620

.080

613

0.38

497

4.93

5941

6.77

3341

3.4

005

693.

5416

336.

1547

474.

1308

427.

5512

424.

2641

465.

1881

540.

3702

1010

.792

PT1

140

250.

1999

480

.104

213

0.38

411

13.0

5930

4.13

8153

7.1

2256

9.38

5631

0.16

1255

3.17

2747

4.13

0842

7.55

1242

4.26

4146

5.18

8111

38.4

64P

C11

0.45

3634

0.1

4723

7.06

5412

51.5

9922

4.72

2166

7.3

0845

4.53

2734

4.38

3565

2.99

3155

3.17

2747

4.13

0842

7.55

1242

4.26

4112

68.7

4P

223

033

5.26

1113

59.4

4820

2.23

7576

9.2

204

368.

7818

396.

9887

734.

983

623.

6986

526.

3079

451.

8849

413.

0375

1369

.27

P1

559.

017

1588

.081

328.

0244

992

.471

728

0.17

8557

4.54

3393

4.71

9281

1.23

3669

4.04

6158

6.94

1249

6.48

7715

89.2

77E

ST

1031

.746

306.

7572

434

.165

958

8.21

7620

8.80

6142

4.49

9734

4.38

3531

0.16

1233

6.15

4741

1.09

6110

34.0

7D

G9

1320

.606

612

.045

715

94.5

2210

98.9

5478

1.08

991

4.82

2410

50.1

911

86.6

3413

23.8

227

4.59

06D

G8

710

.070

428

1.60

2625

0.79

8761

6.84

6848

7.54

4936

6.19

6726

4.00

7621

0.95

0212

90.6

59D

G7

982.

4968

488.

3646

238.

5372

336.

006

456.

1798

585.

235

718.

401

601.

6644

DG

650

0.39

9885

9.88

3772

1.80

3358

4.63

6644

9.22

1531

7.80

515

47.2

88D

G5

366.

8787

237.

0654

130.

384

130.

384

237.

0654

1048

.094

DG

41

4028

042

056

069

0.28

98D

G3

1469

.757

280

1587

.828

830.

2409

DG

214

016

12.5

9497

0.20

62D

G10

140

1110

.18

DG

112

50.1

6C

AC

Fre

quên

cia

de

perc

urso

XAR

TRTC

TAL

PT2

PT1

PC

P2

P1

ES

TD

G9

DG

8D

G7

DG

6D

G5

DG

4D

G3

DG

2D

G10

DG

1C

AC

XAR

12

22

22

22

12

TR2

44

44

44

42

4TC

13

1315

1610

1718

1411

12TA

L10

22

21

13

14

21

PT2

PT1

PC

P2

24

61

32

16

79

P1

61

1E

ST

11D

G9

3D

G8

2D

G7

2D

G6

2D

G5

1D

G4

2D

G3

2D

G2

1D

G10

1D

G1

2C

AC

122

ANÁLISE DOS FLUXOS PELO DIAGRAMA DE FREQUÊNCIA NA ÁREA DE DRAGEADEIRAS

XAR

TRTC

OTA

LP

T2P

T1P

CP

2P

1E

ST

DG

9D

G8

DG

7D

G6

DG

5D

G4

DG

3D

G2

DG

10D

G1

CA

CXA

R2

22

22

22

22

2TR

5050

5050

5050

5050

5050

TCO

1111

1111

1111

1111

1111

TAL

11

11

11

11

11

PT2

PT1

PC

P2

1111

1111

1111

1111

1111

P1

1111

1111

1111

1111

1111

ES

TD

G9

3D

G8

3D

G7

3D

G6

3D

G5

3D

G4

3D

G3

3D

G2

3D

G10

3D

G1

3C

AC

XAR

TRTC

OTA

LP

T2P

T1P

CP

2P

1E

ST

DG

9D

G8

DG

7D

G6

DG

5D

G4

DG

3D

G2

DG

10D

G1

CA

CXA

R0

00

00

00

00

018

90.2

9128

56.8

5122

43.2

1238

80.2

0626

68.3

3328

97.7

2328

89.9

8329

89.0

4715

92.4

8234

61.3

290

TR0

00

00

00

00

017

0425

.910

3324

.722

5893

.893

380.

9415

0572

.222

0272

.619

7200

.417

5567

.777

987.

1813

9283

.90

TCO

00

00

00

00

00

1002

32.7

9632

0.88

3809

3.21

1680

96.1

5654

0.43

7933

7.38

9210

7.25

8321

7.02

7717

4.86

9885

0.29

0TA

L0

00

00

00

00

016

74.8

7310

84.6

260

8.27

6382

2.80

0141

1.09

61

1282

.653

424.

2641

1860

.753

1080

.74

637.

8087

0P

T20

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

PT1

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0P

C0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

P2

00

00

00

00

00

2990

7.87

8898

.449

5076

8.55

4056

.613

100.

63161

69.6

368

60.6

8534

736.

3234

795.

1440

890.

720

P1

00

00

00

00

00

00

00

3791

9.86

1028

1.91

076

34.5

070

00

ES

T0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DG

90

00

00

00

00

00

00

00

00

00

024

71.3

15D

G8

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

7743

.952

DG

70

00

00

00

00

00

00

00

00

00

036

09.9

86D

G6

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

9283

.728

DG

50

00

00

00

00

00

00

00

00

00

031

44.2

81D

G4

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

4141

.739

DG

30

00

00

00

00

00

00

00

00

00

049

81.4

46D

G2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2910

.618

DG

100

00

00

00

00

00

00

00

00

00

033

30.5

4D

G1

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

7500

.96

CA

C0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

2826

276