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I
COORDINACIÓN DE TITULACIÓN ESPECIAL
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Proyecto Técnico previo a la obtención del título de Ingeniería
Industrial
Título: “Implementación de la metodología 5S en el taller mecánico de
una industria de alimentos ubicada en Guayaquil”.
Title: " Implementation of the 5S methodology in the mechanical
workshop of a food industry located in Guayaquil".
Autor: Yantalema Morocho Oscar Vinicio
Director: Ing. Armando Fabrizzio López Vargas
Guayaquil, Diciembre del 2020
II
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA
Yo, Yantalema Morocho Oscar Vinicio, declaro que soy el único autor de este
trabajo de titulación titulado “Implementación de la metodología 5S en el taller
mecánico de una industria de alimentos ubicada en Guayaquil”. Los conceptos
aquí desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo, son de
exclusiva responsabilidad del autor.
________________________________________
Yantalema Morocho Oscar Vinicio
CI: 0605555150
III
DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Quien suscribe, en calidad de autor del trabajo de titulación titulado “Implementación
de la metodología 5S en el taller mecánico de una industria de alimentos ubicada
en Guayaquil”, por medio de la presente, autorizo a la UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA DEL ECUADOR a que haga uso parcial o total de esta
obra con fines académicos o de investigación.
________________________________________
Yantalema Morocho Oscar Vinicio
CI: 0605555150
IV
DECLARACIÓN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Quien suscribe, en calidad de director del trabajo de titulación titulado
“Implementación de la metodología 5S en el taller mecánico de una industria de
alimentos ubicada en Guayaquil”, desarrollado por el estudiante Yantalema
Morocho Oscar Vinicio previo a la obtención del Título de Ingeniería Industrial, por
medio de la presente certifico que el documento cumple con los requisitos establecidos
en el Instructivo para la Estructura y Desarrollo de Trabajos de Titulación para
pregrado de la Universidad Politécnica Salesiana. En virtud de lo anterior, autorizo su
presentación y aceptación como una obra auténtica y de alto valor académico.
Dado en la Ciudad de Guayaquil, Enero del 2021
________________________________________
Ing. Angel Eduardo González Vásquez
Docente Director del Proyecto Técnico
V
AGRADECIMIENTO
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Dios todo poderoso por haberme
proporcionado la vida y darme la oportunidad de poder estudiar, sé que para mí tiene
muchos planes, propósitos por cumplir y gracias a su voluntad una de tantas está por
cumplirse de convertirme en un gran profesional, la cual era una de mis metas por
cumplir cuando era niño.
De la misma forma expreso mi agradecimiento a mi fuente de motivación a mi papá,
mamá y hermanos, por convertirse en mi gran motivación personal, gracias por
enseñarme que donde la vida es muy difícil siempre las ganas de vivir será más fuertes,
gracias por apoyarme en cada una de mis decisiones ya que sin ustedes no hubiera
podido culminar mi carrera universitaria.
Expreso mi agradecimiento a mi familia, que siempre me han dan sus consejos que
siempre importara cada travesía que de mi vida.
Agradezco a todos los docentes que atravesaron en cada etapa mi vida universitaria,
brindando sus conocimientos y sus consejos que hoy por hoy se ven los frutos.
YANTALEMA MOROCHO OSCAR VINICIO
VI
DEDICATORIA
Dedico este proyecto técnico a Dios y a toda mi familia los cuales siempre me han
motivado, brindado sus experiencias y consejos de vida para poder logar mis sueños,
me siento muy alegre por esta maravillosa oportunidad que Dios me da para poder ser
el primer profesional en la familia y no tengo palabras para darle mi agradecimiento
hacia él, por sus bendiciones.
También la dedico a mi novia, quien me apoyó y me motivó para poder continuar en
mis estudios, cuando parecía que me iba dar por vencido.
A mis docentes y tutor, por el tiempo invertido para compartir sus experiencias y
conocimientos académicos a lo largo de este periodo universitario, gracias a todos ya
que sin sus conocimientos compartidos en clases no hubiera podido realizar este
proyecto técnico.
YANTALEMA MOROCHO OSCAR VINICIO
VII
RESUMEN
La empresa objeto de investigación de la presente tesis, es una industria de alimentos,
localizada en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la elaboración y distribución de
productos alimenticios. La empresa en mención está compuesta por diversos
departamentos especializados para cumplir determinado rol, uno de los cuales es el
taller mecánico, que si bien es cierto cumple a cabalidad con todas las regulaciones de
seguridad, no obstante, no posee un sistema de orden y limpieza establecidos, por lo
cual se generan tiempos improductivos. En base a aquello se propone la
implementación de las 5S en el taller mecánico. Para la correspondiente obtención de
la información se procedió a utilizar una perspectiva mixta de estudio, que involucra
una agrupación de procedimientos vinculados con reparaciones, los tiempos y la
culminación de procesos en un taller mecánico de una industria de alimentos, ubicada
en Guayaquil, fue importante el análisis y la recopilación de datos cualitativos y
cuantitativos para responder a la problemática planteada; tomando en consideración
también su contexto y aplicación de discusión, para desarrollar inferencias a causa de
todos los datos obtenidos y conseguir una mayor comprensión del problema del
proyecto. Para proceder a la implementación de las 5S fue necesario la división por
sectores del taller mecánico, de esta forma; sector 1 área de mantenimiento, sector 2
área del taller y mesa de trabajo, sector 3 área de E.P.P y sector 4 oficina del taller;
esto con el objetivo de obtener mejores resultados durante la implementación de la
metodología. Como método principal para realizar los cálculos de productividad se
utilizó el método de kurosawa; una vez implementada la metodología de las 5S, la
medida de productividad en cuestión se incrementó del 32.5% al 77,43%, conservando
las horas de trabajo normal, y reduciendo los tiempos omitidos y perdidos durante los
procesos; originando un incremento de las horas efectivas promediadas, y las horas del
VIII
insumo total. Además, se produjo un aumento del 20% en la eficiencia del trabajador
valorada individualmente y en la productividad global se evidenciaron mejoras que
están entre 0.03 y el 0.09 %. Por último, es importante destacar la reducción en costos
mensuales que fue del 79%.
Palabras claves: Método 5S, Industria, Productividad, Kurosawa.
IX
ABSTRACT
The company under investigation in this project is a food industry, located in the city
of Guayaquil, dedicated to the production and distribution of food products. The
company in question is composed of various specialized departments to fulfill a certain
role, one of which is the mechanical workshop, which, although it is true, fully
complies with all safety regulations, however, it does not have a system of order and
cleanliness established, for which unproductive times are generated. Based on that, the
implementation of the 5S is proposed in the mechanical workshop. To obtain the
corresponding information, a mixed study approach was used, which involves a set of
procedures related to the repair, duration and completion of processes in a mechanical
workshop of a food industry, located in Guayaquil, was important the analysis and the
compilation of qualitative and quantitative data to respond to the raised problem; as
well as its integration and discussion, to develop inferences based on all the data
obtained and to achieve a better understanding of the project problem. To proceed with
the implementation of the 5S it was necessary to divide the mechanical workshop by
sectors, in this way; sector 1 maintenance area, sector 2 workshop area and work table,
sector 3 P.E. area and sector 4 workshop office; this with the aim of obtaining better
results during the implementation of the methodology. The kurosawa method was used
as the main method for calculating productivity; once the 5S methodology was
implemented, the productivity measure in question increased from 32.5% to 77.43%,
conserving normal working hours, and reducing skipped and lost times during
processes; causing an increase in the effective hours averaged, and the hours of the
total input. In addition, there was a 20% increase in the efficiency of the worker valued
individually and in global productivity improvements were evidenced that are between
X
0.03 and 0.09%. Finally, it is important to highlight the reduction in monthly costs,
which was 79%.
Keywords: 5S Method, Industry, Productivity, Kurosawa.
XI
ÍNDICE GENERAL
COORDINACIÓN DE TITULACIÓN ESPECIAL ..................................................... I
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA ..................................... II
DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................ III
DECLARACIÓN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............... IV
AGRADECIMIENTO ................................................................................................ V
DEDICATORIA ........................................................................................................ VI
RESUMEN ................................................................................................................ VII
ABSTRACT ............................................................................................................... IX
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................ XV
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XVII
ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................... XVIII
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
CAPÍTULO I ................................................................................................................ 4
1. El Problema........................................................................................................... 4
1.1. Antecedentes ................................................................................................. 4
1.2. Justificación ................................................................................................... 5
1.3. Grupo objetivo (beneficiarios). ..................................................................... 6
1.4. La empresa .................................................................................................... 6
1.5. Situación actual ............................................................................................. 8
Producto ................................................................................................................ 8
XII
Proveedores de la empresa .................................................................................... 8
Estructura Organizacional..................................................................................... 9
Descripción del taller mecánico .......................................................................... 10
Área del taller...................................................................................................... 11
Características mecánicas ................................................................................... 11
Análisis de las reparaciones y mantenimiento .................................................... 11
1.6. Delimitación ................................................................................................ 12
1.7. Formulación del problema ........................................................................... 13
1.8. Objetivos ..................................................................................................... 13
1.8.1. Objetivo general ................................................................................... 13
1.8.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 13
CAPÍTULO II ............................................................................................................ 14
2. Marco teórico ...................................................................................................... 14
2.1. Antecedentes Investigativos ........................................................................ 14
2.2. Generalidades de la metodología de la 5S ................................................... 15
2.2.1. Etapas de la metodología 5S ................................................................ 17
2.2.2. Beneficios de las 5S ............................................................................. 23
2.3. Norma ISO 9001 ......................................................................................... 24
2.3.1. Generalidades de la norma ISO 9001................................................... 24
2.4. Ambiente para la operación de los procesos ............................................... 26
2.5. La 5S y productividad ................................................................................. 27
2.5.1. La gestión de la productividad ............................................................. 28
XIII
2.5.2. Variables de la productividad............................................................... 28
2.6. Fundamentos legales ................................................................................... 29
2.6.1. Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento
del medio ambiente de trabajo ............................................................................ 29
2.6.2. Constitución del Ecuador ..................................................................... 31
CAPÍTULO III ........................................................................................................... 32
3. Marco Metodológico........................................................................................... 32
3.1. Tipo de Investigación .................................................................................. 32
3.1.1. Investigación de Enfoque mixto........................................................... 32
3.1.2. Investigación de Campo ....................................................................... 33
3.1.3. Investigación Bibliográfica – Documentada ........................................ 33
3.2. Tipos de método .......................................................................................... 34
3.2.1. Método aplicado ................................................................................... 34
3.2.2. Método Deductivo ................................................................................ 34
3.2.3. Método estructural de Kurosawa ......................................................... 34
3.2.4. Técnicas de recolección de datos ......................................................... 38
3.2.5. Estrategia Metodológica....................................................................... 38
3.3. Proceso de Implementación de la metodología de las 5S ........................... 38
CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 44
4. Resultados ........................................................................................................... 44
4.1. Situación Inicial del taller ............................................................................ 44
4.1.1. Situación Inicial de la Productividad ................................................... 45
XIV
4.1.2. Medición de Productividad en el taller mecánico ................................ 49
4.1.3. Resultado de la charla a los trabajadores del taller .............................. 50
4.1.4. Resultados de las encuestas .................................................................. 50
4.2. Implementación de la metodología 5S ........................................................ 54
4.2.1. Clasificación por sectores en el taller mecánico de una industria
alimenticia ........................................................................................................... 54
4.3. Resultado de la Implementación de las 5S en el taller ................................ 62
4.3.1. Situación Final de la Productividad ..................................................... 62
4.3.2. Cálculo de la productividad Final del Proceso ..................................... 62
4.3.3. Cálculo final de Método de Kurosawa y Resumen de Resultados....... 63
4.3.4. Medición de Productividad del taller ................................................... 65
4.4. Presupuesto .................................................................................................. 67
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 68
RECOMENDACIONES ............................................................................................ 70
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 71
XV
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Organigrama de la empresa ......................................................................... 9
Figura 2. Diagrama de proceso del taller mecánico .................................................. 10
Figura 3. Diagrama de recorrido externo del taller ................................................... 10
Figura 4. Reparaciones y mantenimiento en un mes................................................. 11
Figura 5. Ubicación de la empresa ............................................................................ 12
Figura 6. Metodología 5S .......................................................................................... 16
Figura 7. Diagrama de flujo para la clasificación ..................................................... 18
Figura 8. Factores de disciplina e indisciplina. ......................................................... 21
Figura 9. Tarjeta roja ................................................................................................. 22
Figura 10. Representación esquemática de los elementos de un proceso ................. 26
Figura 11. Marco Fundamental de medición de la Productividad en la Gestión ...... 35
Figura 12. Representación esquemática de las horas de trabajo ............................... 37
Figura 13. Situación inicial del taller con el Diagrama Ishikawa ............................. 44
Figura 14. Capacitación al personal .......................................................................... 50
Figura 15. Entorno laboral ........................................................................................ 51
Figura 16. Demoras en los procesos ......................................................................... 51
Figura 17. Implementación de la metodología .......................................................... 52
Figura 18. Características de las 5S .......................................................................... 52
Figura 19. Contratiempos de la implementación ...................................................... 53
Figura 20. Nivel de productividad ............................................................................ 53
Figura 21. Sector 1.- Área de mantenimiento ........................................................... 55
Figura 22. Tarjeta roja ............................................................................................... 56
Figura 23. Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo ............................................. 56
Figura 24. Sector 2.- Seiton/Área del taller y mesa de trabajo ................................. 58
XVI
Figura 25. Sector 4.- Oficina del taller ...................................................................... 58
Figura 26. Sector 2.- Seiso /Área del taller y mesa de trabajo .................................. 59
XVII
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Lista de proveedores de la empresa ............................................................... 8
Tabla 2. Horas y tiempos de trabajo del taller ........................................................... 46
Tabla 3. Tabla de costos mensuales ........................................................................... 47
Tabla 4. Cálculo del método estructural Kurosawa ................................................... 49
Tabla 5. Cronograma de actividades de la aplicación de la metodología .................. 61
Tabla 6. Cálculo del método estructural Kurosawa ................................................... 65
Tabla 7. Resumen de la eficiencia.............................................................................. 66
Tabla 8. Resumen de la productividad ....................................................................... 66
Tabla 9. Tabla de costos mensuales ........................................................................... 66
Tabla 10. Presupuesto ................................................................................................ 67
XVIII
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Firmas de capacitación del personal del taller ............................................ 77
Anexo 2. Formato de encuesta ................................................................................... 79
Anexo 3. Evidencia fotográfica ................................................................................. 81
Anexo 4. Ejemplo de informe de productividad en un taller ..................................... 83
1
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los mercados se encuentran en una constante evolución y su
característica principal es la rapidez con que tienen que afrontar los retos y variaciones
que derivan de este cambio. En base a ello las empresas buscan implementar mejoras
en la metodología laboral, que permitan la obtención de mayores niveles de
productividad y la optimización de la calidad de los servicios, empleando la menor
cantidad de recursos.
Bajo este parámetro funciona el método de organización de trabajo Lean
Manufacturing, centrado en las optimizaciones continuas de los sistemas productivos,
erradicando actividades que enlentezcan la producción. Existen diversas herramientas
que son parte del Lean Manufacturing, no obstante, en el presente proyecto se enfocará
exclusivamente en una de ellas, la metodología 5S (Rajadell, 2010).
El presente trabajo radica en implementar la metodología de las 5S en un taller
mecánico de una industria de alimentos, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con el
propósito de proponer una herramienta de mejora continua que produzca un cambio
positivo en la parte organizativa fundamentada en las 5S.
La metodología 5S es utilizada frecuentemente en la gestión de calidad de una empresa
posee múltiples ventajas competitivas como el ahorro de recursos, disminución de
errores, mejoras en la producción, la limpieza e inclusive influye en la parte
motivacional de los colaboradores (Sierra, 2017).
La idea de implementar las 5S en un taller mecánico de una industria de alimentos, se
origina fundamentalmente como un requerimiento por parte de la empresa y su
gerencia, debido a que últimamente la competencia es mucho más fuerte en el mercado
2
y presentan como meta ser una organización altamente competitiva en el sector y a
nivel nacional.
Con base en ello, actualmente la industria de alimentos ubicada en la ciudad de
Guayaquil se halla en una tendencia de optimización continua por que se demanda un
desarrollo de planificaciones y correctivos que contribuyan a la evolución de la misma,
la empresa busca situarse en una posición muy elevada dentro del mercado y con
ventaja competitiva, cumpliendo la satisfacción del cliente.
La importancia de la investigación se da en el estudio y posterior implementación de
la metodología 5S, considerándola como una herramienta que posibilita el cambio de
los trabajos en el taller mecánico de una industria de alimentos. De esta forma se
conseguirán resultados que permitirán estandarizar los tiempos de procesos de forma
eficiente.
El desarrollo del presente proyecto se ha estructurado en cuatro capítulos, los cuales
se detallen de la siguiente forma:
El capítulo uno expone el origen de la problemática además del contexto en el cual se
va desarrollando, a esto se suma la importancia y el alcance del proyecto donde se
tomarán en consideración aspectos relevantes de la industria de alimentos como su
estado actual.
Posterior a ello se presenta la delimitación de la investigación, ubicación geográfica,
temporal sectorial e institucional, finalmente se plantean los objetivos donde se
encamina la dirección que toma la investigación y las actividades a realizar.
El capítulo dos por otro lado, trata de la revisión de la literatura o de las
fundamentaciones teóricas, en este apartado se incluyen las citas de autores relevantes
en base a la temática abordada.
3
El capítulo tres, denominado marco metodológico, hace referencia a los métodos, y
técnicas que se utilizarán para la recolección de datos, además de la mención de todo
el proceso en conjunto con las variaciones que se ejecutarán en el taller mecánico.
Por último, el cuarto capítulo, está enfocado en los resultados que se obtendrán con la
metodología de las 5S, además de que se explicará cómo los resultados cumplen con
lo establecido previamente en los objetivos del proyecto.
4
CAPÍTULO I
1. El problema
1.1. Antecedentes
La empresa objeto de investigación de la presente tesis, es una industria de alimentos,
localizada en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la elaboración y distribución de
productos alimenticios, la organización en mención muestra estar comprometida con
el entorno natural, la formación y labor responsable, para acatar con las demandas de
los clientes.
La empresa en mención está compuesta por diversos departamentos especializados
para cumplir determinado rol, uno de los cuales es el taller mecánico, que si bien es
cierto cumple a cabalidad con todas las regulaciones de seguridad, no obstante, no
posee un sistema de orden y limpieza establecidos.
Hoy en día resulta relevante para toda clase de industria y en especial para las
industrias alimenticias mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, en parte
a los viables focos de contaminación que se pueden producir, problemática que puede
traspasarse a la calidad del producto y dar como resultado un daño serio a la salud del
consumidor.
Por otra parte, trabajar en entornos con desorden y suciedad puede originar numerosos
accidentes, golpes, caídas, daños en maquinaria o materiales. Esto se produce por la
incorrecta ubicación de materiales o por la acumulación de material sobrante o de
desperdicio.
En base a ello es importante mencionar también que el taller mecánico no posee un
espacio grande, es más bien reducido, por lo cual la circulación de los colaboradores,
5
maquinaria y materiales es más compleja, volviendo aún más importante el
establecimiento de un sistema de orden y limpieza.
No obstante, obtener de forma innata, por parte de los colaboradores, esta disciplina
de orden y limpieza para optimizar la condición laboral y crear un entorno grato para
una producción más eficiente se torna cada vez más complicado. Es por ello que resulta
indispensable una metodología que logre cambiar el comportamiento de los
colaboradores. Concluyendo que la industria alimenticia de la ciudad de Guayaquil
apremia la implementación de las 5S, debido a que se desea producir una variación
real tanto en la limpieza como en la organización del taller y a su vez en la conducta
de los empleados.
1.2. Justificación
La industria de alimentos ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,
que en la actualidad se halla en una etapa de desarrollo continuo, debe implementar la
metodología de las 5S en el taller mecánico, para beneficio de la producción y de sus
colaboradores.
Esta metodología es una respuesta a la necesidad de mejora que presenta la empresa
en mención, eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo,
entre otros. Con las 5S en el taller mecánico se buscará una reducción de pérdidas de
tiempo y una mejor respuesta o intervención de los trabajadores del sitio. Esto puede
prevenir los riesgos que pudiesen presentarse en el taller, contribuyendo de esa manera
a una optimización del orden con adecuadas costumbres como la clasificación,
organización y aseo.
Cumpliendo con las normativas básicas y el adecuado rendimiento en las labores,
favoreciendo la seguridad, el entorno de trabajo, la motivación de los trabajadores, el
6
nivel de calidad, la eficacia y la competitividad de la industria de alimentos de la
ciudad de Guayaquil.
El beneficio directo que se obtendrá con la implementación de las 5S puede observarse
a mediano o largo plazo. Impulsando el sentido de utilidad, la organización y la
limpieza del área de labores convirtiéndolo en un mejor entorno para trabajar y ser más
productivo. Derivando en factores positivos, dentro de lo que se halla la mejora del
rendimiento personal y grupal; fomentando la clasificación y cuidado de materiales y
maquinaria y sentido de compromiso tanto de las labores como la relación
interpersonal de los colaboradores del taller mecánico de la empresa.
1.3. Grupo objetivo (beneficiarios).
El grupo objetivo al cual va destinado el presente proyecto y en si el principal
beneficiado del mismo será la industria alimenticia de la ciudad de Guayaquil, en
especial el área de mecánica que es donde se destinara la implementación de la
metodología 5S, garantizando una condición laboral óptima para el adecuado
desempeño de los trabajos y desarrollando un entorno que priorice el orden, aseo y
contribución provisoria en la organización.
1.4. La empresa
Una industria alimenticia ubicada en la provincia del Guayas de la ciudad de
Guayaquil, fundada el 20 de Julio de 1990 por el Ing. Manuel Fernández Villamar, en
Guayaquil, Ecuador que, integraba pensamientos visionarios y trabajo duro, generó
plazas de trabajo a su ciudad y nación, transformándose en una industria encaminada
a la elaboración y distribución de productos alimenticios, de óptima calidad para
satisfacer a los consumidores, tomando en consideración que los procedimientos no
7
llegasen a afectar al entorno natural, además de contar con más de 30 años en la
industria.
Normativas que los colaboradores tienen que desarrollar en el taller mecánico de la
industria alimenticia. Además de las responsabilidades que se señalan en la norma de
labor interna de la empresa se exponen las tareas específicas de los colaboradores que
deberían cumplir en el taller:
Conservar el orden y aseo del taller, área de labores y sector exterior de
incidencia de estos;
Mantener y utilizar adecuadamente cada uno de los instrumentos y equipos
designados.
Evitar el derramamiento de lubricante, combustible, pintura o cualquier tipo de
sustancia toxica y perjudicial.
Emplear los equipos de protección para el cuidado de los colaboradores de la
empresa y cumplir con toda normativa de seguridad.
Emplear y mantener en horario laboral el uniforme de la industria alimenticia.
Mantener en buen estado los equipos de seguridad designados al taller.
Efectuar reportes de incidentes en el entorno de trabajo al directivo o
propietario de la empresa.
Misión
Elaborar alimentos de alta calidad, creciendo e innovando en armonía con la
comunidad y el medio ambiente, brindando satisfacción a una variada y exigente
clientela, en colaboración con proveedores, y trabajadores.
Visión
8
Convertirse en una de las principales industrias alimenticias del Ecuador, ser líderes
en la elaboración y distribución de alimentos altamente refinados, con una estructura
maleable y evolutiva y una comercialización ordenada a las estrategias de la empresa.
En cada una de las áreas de negocios en que opera, busca el éxito competitivo, el que
debe conseguir con la fidelidad de los clientes.
1.5. Situación actual
La empresa escogida para el presente proyecto técnico se encuentra enfocada al
servicio de alimentos altamente refinados. La misma se halla en constante desarrollo
en cuanto a las nuevas tendencias en el mercado.
La empresa genera alta demanda para poder cubrir los gastos de sueldos, suministros,
equipos o maquinaria, publicidad, servicios externos y de mantenimiento, además de
la utilidad o ganancia. Es por ello que se puede definir que la industria de alimentos
posee estabilidad económica. Información facilitada por colaboradores de la empresa.
La materia prima que se utiliza para la preparación de los alimentos, son de calidad,
debido a que cada producto cumple con el estándar de calidad e inocuidad alimenticia,
los proveedores de la empresa son nacionales.
Producto
La empresa objeto de estudio elabora alimentos altamente refinados.
Proveedores de la empresa
Tabla 1. Lista de proveedores de la empresa
Área Destinada Proveedor Equipos de cocina Mega Kywi
Equindenca Menaje de Cocina Mega Kywi
Almacén Montero Equindenca
Materia Prima Corporación el Rosado
9
Supermercado Santa María Insumos Mercado mayorista e Iñaquito
Corporación el Rosado Supermercado Santa María
Uniformes CYM uniformes Equipos e insumos Megafrio S.A.
Fuente: Empresa objeto de estudio
Estructura organizacional
Figura 1. Organigrama de la empresa
Fuente: Empresa objeto de estudio
Contabilidad
Recursos Humanos
Bodega de insumos
Informática
Directorio
Gerencia General
Gerencia Producción
Gerencia administración y
finanzas
Gerencia Comercial
Planificación y control de
operaciones
Cocineros
Mecánica y mantenimie
nto
Personal de servicio
Departamento de mercadeo
Asistentes comerciales
10
Descripción del taller mecánico
Figura 2. Diagrama de proceso del taller mecánico
Fuente: Empresa objeto de estudio
Figura 3. Diagrama de recorrido externo del taller
Fuente: Empresa objeto de estudio
11
Área del taller
En lo que respecta al área del taller mecánico de la industria de alimentos, se encuentra
actualmente estructurado en un área de 18 metros cuadrados. Como se puede observar
en la figura previa el taller es completamente desorganizado, habiendo piezas fuera de
lugar y desaseo, esto entorpece el proceso de reparación o de mantenimiento de las
máquinas y equipos que requiere la empresa. Provocando una demora en la entrega.
Características mecánicas
El área del taller mecánico en la actualidad posee dos trabajadores uno es el técnico
designado y el otro es el ayudante técnico quienes responde al jefe de planificación y
control de operaciones de la industria alimenticia de la ciudad de Guayaquil. Las
principales reparaciones que efectúa el taller en dicha empresa son: Mantenimiento y
reparación de la cámara fría, aire acondicionado, iluminarias, cocina, trolley para
restaurante, etc.
Análisis de las reparaciones y mantenimiento
Figura 4. Reparaciones y mantenimiento en un mes
Fuente: Empresa objeto de estudio
0
1
2
3
4
5
6
7
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Cámara fría Aire acondicionado Iuminarias Cocina Trolley
12
1.6. Delimitación
Delimitación temporal
El tiempo de duración que se estima para la realización adecuada y satisfactoria del
presente proyecto sería de 4 meses a partir de la aprobación del tema, el cual consiste
en la Implementación de la metodología de las 5S en un taller mecánico de una
industria de alimentos, ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde se procederá a al
desarrollo de todos los contextos y fases necesarias en cuestión de las variaciones en
relación al problema.
Delimitación espacial
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en la Av. de las
Américas, cerca al aeropuerto. Como se aprecia en la siguiente figura:
Figura 5. Ubicación de la empresa
Fuente: Google maps
13
Delimitación académica
Las disciplinas que permiten efectuar el presente proyecto son:
Probabilidad y estadística
Producción
Mantenimiento
Seguridad industrial
Administración de proyectos
Gestión de calidad.
1.7. Formulación del problema
¿Cómo optimizar la productividad de un taller mecánico de una industria de alimentos
ubicada en la ciudad de Guayaquil?
1.8. Objetivos
1.8.1. Objetivo general
Mejorar la productividad de un taller mecánico de una industria de alimentos ubicada
en la ciudad de Guayaquil, en base a la implementación de la metodología 5S.
1.8.2. Objetivos específicos
Analizar el estado actual del taller mecánico de una industria de alimentos
ubicada en la ciudad de Guayaquil.
Estudiar la aplicación de la metodología de las 5S en una empresa.
Implementar la metodología de las 5S, en el taller mecánico de una industria
de alimentos ubicada en la ciudad de Guayaquil.
Evaluar resultados y beneficios obtenidos con la implementación de la
metodología de las 5S.
14
CAPÍTULO II
2. Marco teórico
2.1. Antecedentes investigativos
El presente proyecto de tesis se encuentra direccionado al diseño de un entorno
favorable para la óptima productividad, mediante la implementación de la metodología
de las 5S, la cual es interpretada como un modelo básico en la gestión de calidad, de
un sistema efectivo que permite administrar de mejor forma los recursos, a disminuir
los desperdicios, incrementar la producción y la motivación del personal.
Lo llamativo de este modelo de gestión son las ventajas competitivas que ofrece, como
se lo expone en el libro “5S para la mejora continua”, por el autor (Aldavert, 2016), en
donde se maneja que la introducción de una nueva gestión de calidad empieza por los
puestos de trabajo, determinando que cada uno de los colaboradores de la empresa son
responsables de sugerir y emplear mejoras en sus tareas diarias. La metodología está
orientada en variar el comportamiento, haciendo que los individuos sean menos
reactivos y mucho más proactivos, reconociendo dificultades y brindando
resoluciones, dando como resultados actividades mayormente productivas.
Una investigación realizada por (Herrera, 2018), en la cual enfatiza que la metodología
5S puede contribuir con una empresa, manteniendo estándares de compromiso, como
el cumplimiento de normas BPM, en donde mediante las auditorias correspondientes
se pueden observar cambios en los seguimiento y obtención de información para la
detección de anomalías en infraestructura o problemas en el orden y clasificación de
materiales con el correspondiente aseo de equipos en el área.
Por otro lado, también se puede considerar la aportación de esta metodología en los
reglamentos y estándares de trabajo, tal es el caso del Capítulo III de la gestión de la
15
seguridad y salud en los centros de trabajo; información obtenida del (Ministerio de
Trabajo, 2020), donde se establece que en todo sitio de trabajo se tienen que tomar las
medias correspondientes para crear un entorno seguro y adecuado para desempeñar las
tareas que demande la empresa. Y para lograr aquello se debe desarrollar un ambiente
ordenado, íntegro y aseado, donde estos cambios favorezcan a la organización y a una
mayor productividad.
2.2. Generalidades de la metodología de la 5S
Las 5S son un instrumento mundialmente conocidas, diseñadas originalmente en las
empresas de Japón, debido a su impacto positivo en la gestión de calidad en las
organizaciones como en el personal que la desarrollan; el método está centrado en
potencializar el aprendizaje de los colaboradores en una empresa, gracias a su
dinamismo y simplicidad por efectuar variaciones y optimizaciones con el propósito
de experimentar e instruirse con ellas (Vidal, Lorente, & Aldavert, 2016).
Las 5S están direccionadas a cumplir determinadas variaciones inmediatas y de forma
dinámica, con una visión a largo plazo, en la que intervienen de forma activa todos los
individuos de una empresa para conjeturar e implementar optimizaciones. Es preciso
la colaboración e implicación de cada uno de los departamentos o áreas que posea la
empresa, y principalmente la directiva y gerencia para obtener mejores resultados.
La metodología de las 5S favorece a la eliminación de focos de suciedad y
desorganización, reconociendo su origen y eliminándola, consiguiendo como
resultado sectores laborales limpios y ordenados (Cabrera, 2019), haciendo notorio
datos importantes en relación a los procedimientos de autoevaluación en los distintos
niveles organizacionales (Faulí Marín, Ruano Casado, Latorre Gómez, & Ballestar
Tarín, 2017). En la siguiente figura se presenta la aplicación de la metodología 5S.
16
Figura 6. Metodología 5S
Fuente: Garrido (2017)
Para Sánchez y Ludueña (2016), la denominación de las 5S, tiene su origen de cinco
términos japoneses, que inicialmente empiezan escribiéndose con la letra S y son los
siguientes:
1S Seiri
2S Seiton
3S Seiso
4S Seiketsu
5S Shitsuke
Es importante señalara que cada una de estas perspectivas consiguen una inmensa
aportación a las mejoras continuas desde diversos frentes (Jiménez & Amaya, 2015).
17
En base a todo lo mencionado con anterioridad las 5S son reconocidas como una de
las mejores actividades coordinadas, con un nivel de funcionalidad bastante efectivos,
esto a causa de que se encuentra vinculada con la optimización de los procedimientos
de productividad y calidad, además de factores como la seguridad y ambiente laboral;
con efectos rápidos y un bajo costo de aplicación. Otro punto a destacar es que, a pesar
de tener gran reconocimiento, la metodología no es implementada formalmente en las
industrias, y son muchas las organizaciones que emplean sus bases sin estar al tanto
de ella (Sierra & Beltrán, 2017).
De igual forma se recalca que a más de mantener los sitios de labores en optima
condición mediante su estructura de almacenaje, orden y aseo, el método de las 5S son
un instrumento sencillo, el cual permite conseguir mejoras graduales, secuenciales y
con costos realmente bajos, no obstante, en la práctica su funcionalidad obedece
fundamentalmente de la actitud y compromiso de las personas que formen parte de la
empresa, variando su comportamiento y hábito (Villacreses & Castro, 2016).
2.2.1. Etapas de la metodología 5S
2.2.1.1. Seiri: eliminar
Radica en dividir el área de trabajo en segmentos mayormente manejables y fácil de
reconocer para cualquiera de los colaboradores que formen parte de la organización
(Ramos, 2016). En la siguiente figura se expone un diagrama de flujo de los objetos
para clasificarse.
18
Figura 7. Diagrama de flujo para la clasificación
Fuente: Ingenieriaindustrialonline (2016)
La “S” inicial obedece a la identificación, clasificación, separación y eliminación, de
los puestos laborales, los materiales, productos y documentación innecesarios;
manteniendo únicamente lo indispensable para la empresa. Se eligen y catalogan los
elementos para tener los objetos en el lugar idóneo y descartar del puesto de trabajo,
todo elemento que no sea indispensable para ejecutar las tareas correspondientes
(Manzano Ramírez & Gisbert Soler, 2016).
2.2.1.2. Seiton: ordenar
Este procedimiento radica en deshacerse de aquellos elementos innecesarios, donde
también se tiene que establecer normas para su correspondiente orden. Estas
disposiciones deben ser facilitadas a todas las personas involucradas, para su deseada
mejora. No deben involucrarse elementos o aspectos que no correspondan, en base a
la norma establecida (Villegas, 2016). Los controles visuales deben informar sobre:
19
Área donde se ubican los elementos
Controles de lubricaciones de maquinas
Área donde se ubican materiales en procesos de reparación
Área donde se ubican los accesorios de aseo y desechos
Ubicación de conexiones eléctricas
Sector donde almacenar objetos varios como es el caso de carpetas, plumas
entre otros accesorios.
2.2.1.3. Seiso: limpieza e inspección.
La tercera etapa es Seiso que representa la limpieza, inspección del área para el
reconocimiento de los defectos y erradicarlos, en pocas palabras para anticipar
problemas. Su implementación comprende:
Introducir la limpieza como parte de las labores diarias
Adoptar la limpieza como una labor de inspección indispensable
Concentrar los esfuerzos en la separación de focos de suciedad
Mantener los elementos en condiciones apropiadas, lo que presume restablecer
los elementos faltantes (documentación, partes de máquinas, entre otros),
prepararlos para utilizarlos de forma eficaz (reubicación, ajustes,
acoplamiento, entre otros) y recuperar aquellos que no funcionan (utensilios,
entre otros) (Carreras & Garcia, 2016).
La limpieza es la primera clase de inspección que se efectúa en los materiales o
equipos, de ahí su trascendencia. Si durante los procedimientos de limpieza se
identifica cierta desorganización, se tiene que reconocer los motivos fundamentales
para definir el accionar corrector que se estime oportuno (Villacreses & Castro, 2016).
20
2.2.1.4. Seiketsu: estandarización.
Seiketsu, en esta etapa se consolidan los objetivos una vez adoptadas las tres etapas
anteriores, debido a que sistematizar lo alcanzado, asegura efectos duraderos. La
estandarización presume un modelo para llevar a cabo un proceso específico de forma
que el orden y la organización sean aspectos esenciales.
Desarrollar prácticas de orden y limpieza.
Impedir errores en la limpieza, debido a que en ocasiones pueden producirse
incidentes desfavorables
Diseñar y acatar normativas de limpieza y demostrar que las mismas se
efectúen de forma correcta (Villacreses & Castro, 2016).
La estandarización está relacionada y radica en realizar de las tres etapas previamente
mencionadas un hábito constante. En otros términos, conservar un entorno laboral,
herramientas y equipos: clasificados, en orden y limpios. En este proceso de
estandarización cada operador debe conocer sus funciones y obligaciones.
Conjuntamente con la inserción de los mejores métodos y técnicas para conseguir el
accionar individual de cada colaborador de la empresa (Carreras & Garcia, 2016).
2.2.1.5. Shitsuke: disciplina.
Shitsuke, la última etapa puede interpretarse como disciplina o normalización, la
misma tiene como objetivo el desarrollo de un medio de trasformación de labores y
hábitos en el proceso de uso de técnicas estandarizadas a través de prácticas que se
encuentren adecuadamente normalizadas. La idea es promover una cultura de
autocontrol en todas las personas que forman parte de una empresa para que se
construya un entorno de disciplina de manera independiente, lo que garantiza
conservar de manera extensa la metodología de las 5S (Carreras & Garcia, 2016).
21
La etapa posee un nivel de complejidad y facilidad de acuerdo al contexto, pero
siempre se encuentra encaminada a mantener óptimos resultados en su aplicación en
organizaciones. Otra componente esencial es la comunicación entre los miembros del
grupo de trabajo (Jiménez & Amaya, 2015).
Por ultimo cabe mencionar que la quinta etapa se relaciona a la delegación de
responsabilidades por cada área laboral, haciendo que se certifique y haga cumplir el
desarrollo de la metodología bajo la primicia de “lo complicado no es llegar, sino
mantenerse”, una concepción de disciplina enfocada en la optimización continua
(Jiménez & Amaya, 2015). En la siguiente figura se representan los factores de
disciplina e indisciplina.
Figura 8. Factores de disciplina e indisciplina.
Fuente: (Valeria, Beltrán, & Charles, 2017)
22
2.2.1.6. Tarjetas de colores
En lo que concierne a las tarjetas de color, están diseñadas con la finalidad de marcar
y distinguir en el área de almacenaje los objetos innecesarios y el accionar corrector
que se tiene que tomar, como se muestra a continuación:
¿Es realmente necesario esta clase de elemento?
En caso de ser un elemento necesario ¿tiene que ubicarse en este lugar?
La tarjeta amarilla se emplea en reparaciones del elemento, el cual demanda
mantenimiento en lapso de tiempos cortos.
La tarjeta de color rojo representa que el elemento no es necesario y a
consecuencia de ello no es utilizado.
Una de las fases de Seiri para el autor (Hirano, 2018) radica en colocar “tarjetas de
color rojo” en objetos o materiales innecesarios en el sitio de trabajo, con la finalidad
de que pueda distinguirse. En la siguiente figura se expone un ejemplo.
Figura 9. Tarjeta roja
Fuente: Quezada, (2017)
23
De acuerdo a Hirano (2018) el criterio para estipular la tarjeta de color son las
siguientes:
Que el elemento identificado sea de utilidad para el desarrollo de una labor
prevista, sin embargo, si el mismo no es esencial, por obvias razones quedaría
separado.
El grado de necesidad del elemento, dependerá si el mismo es almacenado en
otro lado o no, es decir si el material u objeto no se usa de forma frecuente
puede variar su localización al fin que no se cree desorganización.
Finalmente, si la necesidad de dicho elemento para la realización de labores es
limitada se puede proceder a descartarlo completamente o almacenarlo.
2.2.2. Beneficios de las 5S
Las fallas son consecuencias de muchos motivos, incluyendo el ensamblaje de partes
erradas y la utilización de plantillas incorrectas. La organización y el orden impiden
este tipo de contratiempos. Asimismo, conservar limpio los materiales y herramientas
para la producción disminuye los errores operativos y proporciona un utillaje más
dinámico. Estos y otros factores 5S se adoptan para disminuir desperfectos o
problemas (Cardona, 2014).
Es por ello que la optimización de la calidad involucra “diminución de la variabilidad
en procedimientos y producto” (Gutiérrez y Serpa, 2015). Las mejoras continuas
acceden a las organizaciones el gozo de mejoras, en cuanto a producción, producto,
comunicación, medicación entre otros. Estas definiciones, aplicadas de forma grupal
en empresas de producción, de servicio y pedagógica, originan beneficios importantes
como un entorno laboral agradable, organizado y limpio (Cardona y Serrano, 2012).
24
El Lean Healthcare optimiza la calidad y disminuye los gastos improductivos de una
manera objetiva y dinámica, perfeccionando o redelineando los procedimientos claves
para deshacerse de desperdicios, lo que produce una mejora en la calidad de manera
perpetua. Invertir en metodología Lean es muy beneficioso ya que resuelve
problemáticas reales en el entorno laboral, y contribuye a que se originen deficiencias.
2.3. Norma ISO 9001
Esta normativa global fomenta la integración de procesos que permitan un mejor
desarrollo, implementación y mejoras en la eficiencia de un sistema de gestión de la
calidad, con el propósito de incrementar el grado de satisfacción de usuarios o clientes,
volviendo a la empresa más competitiva y atrayente, a través de la ejecución de
requisitos de calidad. Esta norma se relaciona a la localización y definición de procesos
de la empresa como accionar decisivo para su producción eficiente (Mesquida,
Amengual, & Cabestrero, 2014).
La normativa esta direccionada al desarrollo y actualización de los estándares de
calidad. Las mismas pueden implementarse en cualquier tipo de empresa,
independientemente del servicio o producto que ofrezcan. Su principal característica
es optimizar el nivel de satisfacción de los consumidores, exponiendo una mejor
opción en el producto o servicio, pensando en el bienestar, salud, y comodidad de los
usuarios. Dando como resultado una mayor productividad, calidad y reducción de
gastos.
2.3.1. Generalidades de la norma ISO 9001
Esta normativa de gestión de la calidad puede considerarse como una disposición en
base a la estrategia para una empresa que suele favorecer a la optimización de su
rendimiento general y proporcionar un parámetro sólido para las decisiones.
25
La función de esta normativa no obedece la presuposición de:
Igualdad en la organización de los diferentes modelos que comprenden la
gestión de la calidad;
Distribución de los documentos en la estructura de las secciones de la
normativa;
Las exigencias del modelo de gestión de la calidad establecidos en esta normativa, se
interpretan como adicionales a las exigencias tradicionales paras los productos y
servicios. La normativa utiliza una orientación a procedimientos, que incorporen ciclos
Planificar-Hacer Verificar-Actuar (PHVA) y los parámetros basados en riesgos
(Mesquida, Amengual, & Cabestrero, 2014).
El enfoque a procesos accede a una estructura que se basa en la planificación de
procedimientos y cualquier tipo de interacción. El ciclo PHVA (Verificar-Actuar
Planificar-Hacer) otorga a una empresa el aseguramiento de que sus procedimientos
posean suministros y se lleguen administrar de forma correcta (Mejía, 2016).
Como se puede apreciar en la siguiente figura de un modelo esquemático de los
elementos de un proceso, se expone la interacción de elementos, evidenciando que la
realización de seguimientos y mediciones son indispensables para el control específico
de los distintos procedimientos que se necesiten aplicar en la organización.
26
Figura 10. Representación esquemática de los elementos de un proceso
Fuente: norma ISO 9001:2015 obtenido de researchgate.net (2016)
2.4. Ambiente para la operación de los procesos
Las empresas tienen que facilitar a sus colaboradores entornos de trabajos adecuados,
adaptables para la ejecución o manipulación de procesos; en un entorno agradable
además de mantener una mezcla de componentes físicos y humanos como es el caso:
a) Componentes físicos (por ejemplo, temperaturas, calor, iluminación, ruido,
aire, higiene).
b) Componentes sociales (no discriminatorio, entorno tranquilo, libre de
problemas)
c) Componentes psicológicos (disminución de estrés, cuidados de cansancio,
atención a los sentimientos).
Estos factores se pueden diversificar de acuerdo al servicio o producto.
Se tiene que establecer, suministrar y conservar la infraestructura requerida para la
operación de los procesos y conseguir la aprobación del producto o servicio, a)
•Procesos Precedentes•Proveedores, clientes, en otras partes interesadasFuentes de entradas
•Materia, Energia, Información•Forma de materiales, recursos, requisitosEntradas
•Punto de inicio•Punto de salidaActividades
•Materia, Energia, Información•Forma del producto, servicio, decisiónSalidas
•Proceso Posteriores•Proveedores, clientes, en otras partes interesadas Receptores de salidas
27
edificaciones y servicio relacionado; b) equipos, tomando en consideración software y
hardware; c) recurso de trasportación; d) recurso tecnológico de información y
comunicación (Mesquida, Amengual, & Cabestrero, 2014).
2.5. La 5S y productividad
La productividad es clave para conservar competitividad, tanto a nivel organizativo
como de país, y para avalar un crecimiento socioeconómico duradero. Los distintos
instrumentos, técnicas, métodos y prácticas que optimizan la producción que se ha
desarrollado y asimilado a lo largo de los años en la manufactura y consumo de
servicios y bienes son fundamentales para la actividad económica (Sagua, 2018).
Las 5S como cualquier otra metodología está diseñada para optimizar la productividad,
el vínculo de estos dos aspectos está respaldado por un sin número de actividades
trasversales para su correcta funcionalidad, entre las cuales se puede destacar el
liderazgo de la parte directiva de una empresa, la claridad de los objetivos y el criterio
de evaluación. La metodología permite la disminución de defectos en la cadena de
producción.
La definición de productividad evoluciona, al pasar el tiempo para simbolizar más que
un estándar de eficacia. Desde aspectos de costos y calidad, su alcance es mayor,
abarcando, preocupación social, creación de empleo, seguridad en trabajo, reducción
de pobreza, preservación de recursos, responsabilidad comunitaria, eficiencia
organizacional, dirección gubernamental y cuidado del entorno (Sagua, 2018).
Existen otras concepciones de la productividad y su relación con la metodología de las
5S que han evolucionado involucrando la productividad social y la del conocimiento.
A la productividad se la puede comprender desde diferentes perspectivas que se
emplean y acoplan de manera frecuente en las organizaciones.
28
2.5.1. La gestión de la productividad
En algunas circunstancias, la productividad se calcula de manera inmediata, por
ejemplo, puede calcularse, midiendo horas laborales requeridas para la producción de
un producto en específico, o como la energía requerida para componer electricidad. La
productividad es medible a través de las unidades de tiempo (Lefcovich, 2017),
considerando la siguiente formula:
Productividad = Unidad producida / Inputs utilizados. El uso de un único recurso en
input para calcular la productividad; se identifica como productividad monofactorial.
No obstante, la productividad multifactorial representa una perspectiva más extensa,
que involucra todos los inputs (labores, materiales, capital, etc.).
La productividad multifactorial es conocida también como productividad de factor
total. Este tipo de productividad se mide con la sumatoria de todos los elementos input
a los efectos de conformar el denominador: Productividad = Output / (Trabajo +
Material + Energía + Capital + Varios) (Lefcovich, 2017).
2.5.2. Variables de la productividad
El aumento de la productividad obedece a tres variantes, siendo esencial una adecuada
administración de estas a los efectos de la optimización en la producción:
Trabajo
Capital
Gestión
La optimización en la contribución de las labores a la productividad es resultado de
contar con colaboradores mayormente capacitados y que se desvuelven en un entorno
propicio para sus actividades; tres variantes claves en el trabajo son:
29
1. Instrucción básica adecuada de acuerdo a su rol, para labores eficientes.
2. Alimentación conveniente.
3. El gasto social que viabiliza el acceso a labores, como la trasportación y el
aseo.
En lo referente a la trascendencia del capital, se tiene que considerar que las personas
emplean instrumentos. La inversión en capital proporciona estos instrumentos. La
discrepancia entre el capital total que se invierte y la depreciación se identifica como
inversiones netas. El impuesto y la inflación incrementan el coste del capital, lo que
provoca que la inversión en capital sea más cara (Fortún, 2017).
En el momento que se reduce el capital que se invierte por colaborador, se puede
esperar un declive en la producción. Para evitar estos declives se deben optimizar los
diseños de la modalidad con que se trabaja, esto involucra capacitaciones y mejores
conformaciones de los procedimientos entre otros muchos aspectos, que inclusive
pueden desarrollarse con menores inversiones (Fortún, 2017).
2.6. Fundamentos legales
2.6.1. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Las gestiones mínimas de seguridad y salud en el lugar de labores, en su artículo 34.
Aseo de espacio de trabajos regula el apremio de conservar el área limpia y ordenada,
con las siguientes normas:
1. El espacio de trabajo y dependencia anexa tienen que conservarse en
condiciones limpias.
30
2. En los espacios susceptibles donde se cree suciedad, las limpiezas se
desarrollarán preponderadamente a través de medios húmedos o a través de
aspiraciones en seco, según convengan las circunstancias.
3. Cuando las labores son continuas, los aspectos preventivos serán más
extremos, para reducir los efectos perjudiciales del polvo o residuos, que
pueden presentarse a causa de las labores.
4. Los procesos de limpieza se efectuarán con mayores esfuerzos en las áreas
ocupadas por maquinarias, o herramientas cuyos usos puedan originar
situaciones riesgosas. Los pisos deben mantenerse limpio de aceite, grasa u
otro material resbaladizo.
5. Los dispositivos, maquinarias, instalación, materiales, tendrán que conservarse
en estados óptimos y limpios.
6. Se eliminarán los residuos de materia prima o de manufactura, de manera
directa de las tuberías o acumuladas en depósitos correspondientes que tienen
que ser calorífugos y sellados si estos originan residuos que puedan molestar o
puedan ser peligrosos.
7. Para las actividades de limpieza se proporcionara a los colaboradores de
equipos y prendas de labores convenientes; de acuerdo a las labores que se
desempeñen en la empresa (Ministerio del trabajo, 2016).
En base a lo anterior expuesto, las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, permiten mantener un orden y una estructura que pueda contribuir
en la parte productiva de una empresa. El reglamento se amolda a las características
del presente proyecto y a la metodología de las 5S, haciendo énfasis en el orden, aseo
y disciplina que deben tener los colaboradores y la directiva en una organización.
31
2.6.2. Constitución del Ecuador
Por otro lado, en lo que respecta a la constitución del Ecuador se exponen también los
derechos al trabajo, no obstante, para el presente proyecto únicamente se seleccionó el
artículo que se encuentra relacionado con la metodología de las 5S y sus
características.
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
Todo individuo posee el derecho de realizar tareas en un entorno conveniente y
acoplado, donde tenga garantizado su salud, su higiene, su protección y prosperidad
(Constitución del Ecuador, 2019).
El artículo se sustenta en la creación obligatoria de un entorno apropiado, cómodo,
limpio, ordenado y que fomente la disciplina, que a su vez conseguirá efectos positivos
en los colaboradores de una empresa, debido al respaldo proporcionado de su
seguridad, higiene y salud.
32
CAPÍTULO III
3. Marco metodológico
3.1. Tipo de investigación
De acuerdo a las características del presente proyecto se optó por aplicar un tipo de
investigación de enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). El cual permitirá obtener
la información requerida.
3.1.1. Investigación de enfoque mixto
El enfoque mixto llega a comprender como un procedimiento que recopila, analiza y
difunde datos de carácter cuantitativos y cualitativos, en una misma investigación
(Ocampo, 2019).
De esta manera, dependiendo del proyecto que se esté ejecutando, los objetivos pueden
plantearse con diversos enfoques de estudio y en un mismo proyecto; pueden existir
tanto objetivos que tengan que conseguirse empleando la investigación cualitativa,
como otros que estén direccionados hacia una perspectiva cuantitativa de estudio.
Para desarrollar una adecuada implementación es de suma importancia el análisis de
las instalaciones, procedimientos y personal involucrado en el área a intervenir,
convirtiéndose en factores decisivos para la aplicación de la metodología de las 5S.
En el actual proyecto, se emplea una perspectiva mixta de estudio, que involucra una
agrupación de procedimientos vinculados con las reparaciones, los tiempos y la
culminación de procesos en un taller mecánico de una industria de alimentos, ubicada
en Guayaquil, el cual se analizó y además se recopilaron datos cualitativos y
cuantitativos para responder a la problemática planteada; tomando en consideración
también su contexto y aplicación de discusión, para desarrollar inferencias a causa de
33
todos los datos recopilados y conseguir una mayor comprensión del problema del
proyecto.
3.1.2. Investigación de campo
Este tipo de investigación, es la obtención de información para un objetivo
determinado, este tipo de investigación se direcciona a asimilar, observar e interactuar
con los individuos que son parte del estudio en el ambiente donde se desenvuelven
(Flick, 2016).
La investigación de campo se efectuó en el taller mecánico y en base a ello se
consiguen datos de los procesos de mantenimiento y de reparaciones y el factor que
incide de forma directa en el tiempo de los procesos, con los sectores determinados
dentro de la empresa. En tales circunstancias la valoración de la condición laboral y su
influencia en el rendimiento organizacional es de suma relevancia, para el hallazgo de
soluciones a las problemáticas que llegasen a afectar a la productividad del área, sin
descartar las precauciones de trabajo y seguridad.
3.1.3. Investigación bibliográfica – documentada
En lo que respecta al estudio bibliográfico y documental comprende la compilación de
datos que sirven de fuente para la realización del proyecto de implementación de la
metodología de las 5S.
Se compilaron datos técnicos, como es el caso del tipo de máquina, duración de
reparación de los artefactos que frecuentemente se emplean en la industria alimenticia,
centro de trabajo, manejo de equipos y de colaboradores parte de las funciones de la
organización; a su vez, el contenido vinculado a la estructuración del taller mecánico
fue tomado mediante visitas e información facilitada por parte de la industria
34
alimenticia, en base a ello se delimita el marco metodológico, para la implementación
de las 5S.
3.2. Tipos de método
3.2.1. Método aplicado
Es importante mencionar que este tipo de método está fundamentado en los hallazgos
de un estudio básico, encargándose del procedimiento de relación entre la técnica y el
producto. El método fue utilizado para buscar y posteriormente seleccionar estrategias
que faciliten alcanzar los objetivos de esta investigación técnica (Cordero, 2015).
El método aplicado se centra en la implementación y en los resultados prácticos del
conocimiento. La finalidad es anunciar una situación específica, la cual radica en el
desorden y desaseo del taller, esto favorecerá como punto inicial para la
implementación de la metodología 5S con la finalidad de medir la productividad.
3.2.2. Método deductivo
Este tipo de método está centrado en deducir conclusiones, partiendo de indicios. A
través de este modelo de investigación se puede asimilar la información adquirida
gracias a la recopilación de datos, dando forma al problema en el taller mecánico que
es el área donde se empleara la intervención; la mala utilización, la desorganización, y
cualquier otro punto que reduzca el nivel de eficiente de la productividad será
especificado, tomando en consideración el vínculo directo e inmediato a cada indicio
y norma que sustente el marco del presente proyecto.
3.2.3. Método estructural de Kurosawa
Este es un método direccionado a la medición de la productividad, como este es un
punto para tomar en cuenta en el presente proyecto fue necesario incluirlo. El autor
35
Kazukiyo Kurosawa, este tipo de método puede contribuir con el análisis de
antecedentes y a la nueva planificación de actividades.
Puede emplearse para determinar un sistema de información con la finalidad de revisar
los trabajos. En base a ello, es conveniente que los sistemas medibles de producción
se definan considerando las disposiciones diligénciales (Prokopenko, 2012).
Figura 11. Marco Fundamental de medición de la Productividad en la Gestión
Fuente: Lamadrid (2018)
Productividad individual
La productividad de una persona en su área de trabajo se establece de la siguiente
forma:
𝑃𝑡 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
36
Los vínculos de medición de la productividad están fundamentados en la organización
de las horas laborales que se señalan en la siguiente figura 12.
Datos obtenidos del autor Lamadrid (2018)
A continuación, se muestra lo que representa cada simbología para una mayor
comprensión de la formula final.
Tn = Horas de trabajo normales (cantidad producida x tiempo normal)
Tr = horas de trabajo del insumo total (número de colaboradores en nómina x horas de
servicio). (Tr = Tr’ + To)
Te = horas de trabajo efectivas.
Tr’ = horas de trabajo del insumo. (Tr’ = Te + Tp)
To = representa las horas laborales que se omiten, como una para, tiempo de almuerzo,
de aseo, entre otros.
Tp = representa el tiempo perdido, a causa de supervisiones, fallos, reparación, escases
o daños en algún material o pieza, designación de último momento, entre otros.
Te (1) = ratio de horas de trabajo efectivas a horas de trabajo del insumo.
Te (2) = ratio de horas de trabajo del insumo a horas de trabajo del insumo total.
τ"r = Tn/Tr’: eficiencia del proceso.
τ'r = eficiencia global del trabajo.
Et = eficiencia del trabajador.
37
Figura 12. Representación esquemática de las horas de trabajo
Fuente: Método Kurosawa (Lamadrid, 2018)
38
3.2.4. Técnicas de recolección de datos
En lo que respecta a las técnicas de recolección de información, y principales fuentes
directas de apoyo para el presente proyecto fueron la entrevista realizada a los
colaboradores del taller, así como también la observación directa que es un recurso
que permitió tener una mejor perspectiva e imagen de lo que verdaderamente acontece
en el área a intervenir.
Por otro lado, también fue indispensable apoyarse en fuentes secundarias, que en este
caso obedecen a los datos obtenidos en libros, documentos, portales web y datos
facilitados y vinculados al estudio.
3.2.5. Estrategia metodológica
Con la finalidad de efectuar una investigación crítica y profunda de las variables que
influyen en las operaciones del taller, es indispensable desarrollar un estudio centrado
en la instalación, materiales, piezas, equipos, procedimientos productivos, recurso
técnico.
Estos elementos facilitan la determinación y conocimiento sobre el contexto real del
rendimiento actual del taller y plantear optimizaciones. Para cumplir los objetivos
expuestos que comprenden el problema de investigación, se presentan las fases en las
cuales fue llevado a cabo esta tesis técnica.
3.3. Proceso de implementación de la metodología de las 5S
Charla didáctica a los trabajadores del área
Fue llevado a cabo una exposición a los colaboradores dentro del área intervenida, en
la cual se desarrollará la presente investigación técnica, se presentó la metodología en
la cual se basa el proyecto, considerando puntos fundamentales como es el caso de la
39
aplicación de las tarjetas rojas, que es un elemento hoy por hoy indispensable para el
taller; de esta forma se explicaron cada uno de los pasos para su utilización, por ello
fue necesario realizar charlas didácticas con la ayuda de video y diapositivas. De igual
forma se consideró conveniente realizar encuestas a las personas que son parte de los
procesos de reparación y mantenimiento en el taller, para conocer su opinión, posibles
defectos y nivel de aceptación de la implementación de la metodología 5S.
Fase 1.-
Se comienza ejecutando la obtención de datos de todos los componentes, elementos,
equipos, variable de inicio y final que intervengan en los procesos de reparaciones o
de mantenimientos, al igual que cualquier tipo de vínculo asociado a cada una de los
sectores que pueda comprender el taller.
Fase 2.-
Se analiza la planificación de mantenimientos de prevención del taller y se eligió el
tiempo como fuente fundamental para establecer las horas de trabajo normales, las
horas de insumo total, los tiempos que se omiten, los tiempos perdidos, que contribuyo
para efectuar cálculos en base al método Kurosawa, el contexto preliminar, la
producción de inicio, la general y la eficiencia del colaborador, en el taller, evaluando
tiempo y resolviendo de manera matemática cual incrementar cual disminuir.
Fase 3.-
Se procederá a realizar un cronograma de actividades para la aplicación y utilización
de las 5S en un taller de una industria alimenticia de la ciudad de Guayaquil. Se
exponen los pasos relacionado al cronograma. Con el propósito de no abarcar un
estudio muy extenso se concentró la intervención en el taller, debido a que es un área
técnica, la cual permitirá conseguir resultados de relevancia.
40
Se efectuó la obtención de tiempo inicial y se definió el escenario en el cual se empezó
la implementación de la metodología de las 5S, con la finalidad de calcular la
productividad. Para llevar a cabo la implementación de las 5S se planeó el desarrollo
de un cronograma tomando en consideración datos del plan de mantenimiento que
posee el taller y se dividió el área en sectores para que se pueda valorar de forma
apropiada.
Fase 4.-
Partimos por cada S de la metodología de forma generalizada en cada sector. “S”, Seiri,
fue la primera etapa a implementar, iniciando con el desarrollo y utilización de tarjetas
rojas dentro del taller. El técnico encargado cuenta con tarjetas rojas y las ubica sobre
equipos o materiales que se cataloguen como incensarios, se procede a catalogar y
descartar con el objetivo de mantener un control de personal, y objetos; impidiendo la
acumulación de material prescindible.
Se determinó un límite sobre la cantidad de materiales indispensables. Se pueden hallar
muchos objetos innecesarios cuando se efectúan revisiones minuciosas, donde se
pueden detectar que durante las labores diarias únicamente se demanda una cantidad
mínima de los mismos; por otro lado, muchos materiales no se emplean nunca o solo
se requerirán a futuro, para esta clase de materiales se establecerá un sitio en donde
almacenarlos, y se incluirán equipos y maquinas sin uso, instrumentos, producto
defectuoso, piezas entre otros. La metodología utilizada es práctica y sencilla radica
en aislar cualquier objeto que no se tenga que usar en los próximos treinta días o que
sean complicados de localizar.
41
Seiton, Fase 5.-
Una vez desarrollado la etapa Seiri, todos los objetos no necesarios se habrán retirado
del taller, dejando únicamente los indispensables. Sin embargos estos objetos que se
requieren, tales como piezas o instrumentos, pueden ser elementos que no lleguen a
utilizarse si se guardan en sitios alejados del lugar de trabajo o en un sitio donde sean
difíciles de encontrar. Partiendo de esta perspectiva se presenta la siguiente fase.
Seiton, personifica el orden de los materiales por utilización y disponerlos de forma
conveniente para reducir el tiempo de búsquedas y esfuerzos innecesarios. Para hacer
esto debe designarse un nombre, una ubicación y un volumen a cada material. Tiene
que detallarse no únicamente la ubicación, sino también la cantidad máxima de
material de ese tipo permitido en el taller.
El área intervenida se dividió en secciones, para facilitar la adecuada señalización, al
igual que otros sectores designados para el suministro y labores en procesos donde no
deben ponerse objetos no pertenecientes al sitio. El taller tiene que hallarse totalmente
despejado de materiales o cosas innecesarias, esto permitirá tener un control al
momento de realizar una observación rápida y poder detectar a tiempo cualquier clase
de anomalía y poner en marcha la más conveniente corrección.
Seiso, Fase 6.-
El modelo Seiso, personifica la limpieza del entorno donde se desarrollan los trabajos,
esto incluye los equipos, instrumentos y maquinarias, lo mismo que infraestructura,
paredes, pisos entre otros. El término también es asociado con la verificación. Un
colaborador que limpia unas herramientas puede encontrarse con múltiples
desperfectos que atentan con su funcionamiento. Si una maquina se encuentra sucia de
polvo o aceite se vuelve complicado reconocer alguna anomalía. No obstante, con una
42
limpieza adecuada se pueden observar fugas, fisuras, tornillo o turcas flojas. Una vez
que se identifican estas anomalías, pueden resolverse de forma sencilla, conservando
la limpieza del individuo a través de la utilización de la vestimenta apropiada de
trabajo, lentes, guantes y zapatos de seguridad, asimismo manteniendo un ambiente de
labores aseado y ordenado.
Seiketsu, Fase 7.-
El termino Seiketsu personifica el trabajo constante de las tres fases previas de la 5S,
y su aplicación diaria. Por ejemplo, si se implementa una sola vez el procedimiento de
seiri, se lograrán optimizaciones, pero estas no serán duraderas y el escenario volverá
a ser como antes. Y es que es sencillo emplear el kaizen (mejoras continuas) en el
taller; pero ejecutarlo todos los días, es en escenario totalmente diferente. Una vez
implementada la metodología la dirección debe encargarse de darle continuidad, caso
contrario los correctivos será momentáneos.
Shitsuke, Fase 8.-
La fase Shitsuke personifica la autodisciplina. El técnico y su asistente deben continuar
desarrollando las prácticas de seiri, seiton, seiso y seiketsu, con base en ello se
conseguirá que adopten la costumbre de realizar estas actividades en las labores
diarias, auto disciplinándose en su área.
Fase 9.-
Al concluir el cronograma de implementación se procederá al tratamiento de la
información sobre los tiempos, es decir tiempos finales en relación a la hora laboral
normal, las horas de insumo total, tiempos que se omiten o pierden
correspondientemente, con esta información y en base al método de Kurosawa, se
43
buscara efectuar el cálculo de la situación final, la productividad final, la general y la
eficiencia del colaborador final.
La metodología 5S se cataloga como una ideología, una cultura en las labores diarias.
Lo que se pretende conseguir posterior a esta implementación, es continuar lo
convenido. Se empieza por hacer a un lado lo que no se necesita en el taller (seiri),
después se disponen todas las herramientas u objetos prescindibles en el taller de una
manera organizada (seiton). A continuación, se procede a crear un entorno limpio de
forma que se vuelva sencillo localizar anomalías (seiso), estas tres etapas previas
tienen que desarrollarse sobre un parámetro continuo (shitsuke). Las personas que
trabajan en el taller tienen que cumplir las nuevas normativas definidas y convenidas
a cada fase, de forma diaria, de esta forma se fomenta el shitsuke, adoptando la
autodisciplina que resultara en mejoras en la productividad.
44
CAPÍTULO IV
4. Resultados
4.1. Situación inicial del taller
Fue necesario reunir a los colaboradores del taller, para conseguir exponer la situación
inicial y real del área (donde se desempeñan reparaciones y mantenimiento), como
establece la metodología 5S, se lo llevo a cabo por medio de la extracción de ideas
enfatizando en los puntos o datos de mayor relevancia que se pueden observar en el
siguiente Diagrama Ishikawa, esto también contribuye para la detección del punto de
partida e iniciación de una conveniente implementación.
Figura 13. Situación inicial del taller con el Diagrama Ishikawa
Fuente: Datos obtenidos del taller objeto de estudio
45
4.1.1. Situación inicial de la productividad
Para evaluar la situación inicial de la productividad se procede a emplear el método
estructural de Kurosawa, como previamente se lo había mencionado.
Se realizó el correspondiente análisis de la productividad de los colaboradores en
cuestión de tiempo. Los elementos a considerar son:
Horas de trabajo normales
Horas de trabajo que se omiten
Tiempo perdido
Tiempo omitido
Cálculos de la productividad del proceso
Para el cálculo a desarrollar a través del método Kurosawa se acogió la información
de los tiempos estándares reales del procedimiento de reparación y mantenimiento en
el taller:
Tn = horas de trabajo normal para realizar las actividades = 7 horas
Tr = 3 trabajadores en nómina x 7 horas de trabajo del insumo total en el día = 21
Te = horas de trabajo efectivas promediadas = 5 horas
Tr’ = horas de trabajo del insumo = 6.5 horas
Reemplazando:
Eficiencia del Proceso = horas de trabajo efectivas promediadas x horas de trabajo del
insumo x horas de trabajo del insumo total / horas de trabajo del insumo total.
46
Eficiencia del proceso =
Te x Tr x Tr / Tr
Eficiencia del proceso =
5 x 6.5 x 21 / 21
Eficiencia del proceso = 5 x 6.5 x 21 / 21
Eficiencia del proceso = 32.5 %
Información del método Kurosawa
Los datos requeridos fueron tomados de las planificaciones de mantenimiento, e
informes del encargado del taller, para llevar a cabo un cálculo adecuado de los
tiempos, estos se seleccionaron en base al tiempo estándar y se consideró también el
tiempo real de cada colaborador del área.
Tabla 2. Horas y tiempos de trabajo del taller
Tiempo Unitario (tiempo por actividad) Tiempo Totales de reparación o mantenimiento
Personal Horas Días Semana Horas
trabajadas (semanas)
Horas trabajadas (mensual)
Mecánico Encargado
9 horas 5 4 45 180
Asistente Mecánico
9 horas 5 4 45 180
Supervisor de área
9 horas 5 4 45 180
Total 135 540 Fuente: Empresa Objeto de estudio. Elaborado por: El autor.
Personal Tiempo Estándar Unitario
Tiempo Real Unitario
Personal Tiempo Estándar Unitario
Tiempo Real Unitario
Mecánico Encargado
80 minutos 110 minutos
Mecánico Encargado
8 horas 9 horas
Asistente Mecánico
80 minutos 110 minutos
Asistente Mecánico
8 horas 9 horas
Supervisor de área
30 minutos 50 minutos
Supervisor de área
8 horas 9 horas
47
En lo que respecta a los gastos mensuales que genera el taller de una industria de
alimentos en la ciudad de Guayaquil. La desorganización y el desaseo en la empresa,
representan costos significativos, por ejemplo, en la adquisición de recursos
innecesarios o que el taller ya posee, pero que no se pudieron detectar a tiempo.
Reparaciones no realizadas por falta de tiempo y que representaron gastos debido a
que tuvieron que efectuarse fuera de las instalaciones, entre otros como se expone a
continuación:
Tabla 3. Tabla de costos mensuales
Material Costo
Recursos adquiridos innecesariamente $ 350.00
Recursos dañados por falta de mantenimiento $ 270.00
Gastos en actividades externas $ 120.00
Gastos varios $ 100.00
TOTAL $ 840.00
Fuente: Elaborado por el autor
Con el propósito de calcular la productividad a través del método Kurosawa, se
requirió de información facilitada por el técnico encargado del taller y los datos de
mantenimiento efectuados en el mes de noviembre del 2020, acogiendo las horas de
trabajo normal, trabajo total, los tiempos perdidos (actividad que no se encuentre o no
sea parte de la labor diaria del taller) y las horas que se omiten (tiempos de almuerzo,
búsquedas de repuestos, refrigerios, supervisiones, indicaciones, entre otros).
Las horas de trabajo del insumo (Tr’) = horas de trabajo total (Tr) – horas de trabajo
omitidas (To).
Las horas de trabajo efectivas (Te) = horas de trabajo del insumo (Tr’) – tiempo
perdido (Tm).
48
La eficiencia del trabajador (Et) = horas de trabajo normal (Tn) / horas de trabajo
efectivas (Te).
El índice de horas de trabajo del factor (Te1) = horas de trabajo efectivas (Te) / horas
de trabajo del insumo (Tr’).
El índice de horas del trabajo del factor (Te2) = horas de trabajo del insumo (Tr’) /
horas de trabajo total (Tr).
Se efectúa el cálculo de la productividad normal y la productividad global del trabajo
con la cantidad de actividades que se tienen que llevar a cabo, es decir las actividades
que se planificaron y que deben desarrollarse en un tiempo ya establecido.
La cantidad de actividad (Q) / horas de trabajo normal (Tn) = Productividad normal
La productividad global del trabajo (PT) = la cantidad de actividades (Q) / tiempo total
del trabajo (Tr)
49
4.1.2. Medición de productividad en el taller mecánico
Tabla 4. Cálculo del método estructural Kurosawa
Personal Horas de
trabajo normal
Horas de
trabajo del
insumo total
Horas de
Trabajo del Insum
o
Horas de
Trabajo Omitid
as
Tiempo Perdido
Horas de Trabajo Efectivas
Eficiencia del
Trabajador
Ratio de las Horas
de Trabajo Efectivas
Eficiencia del
Proceso
Ratio de las Horas
de Trabajo
del Factor
Eficiencia
Global del
insumo
Cantidad
Productividad
Normal
Productividad
Global del
Trabajo
Tn Tr Tr’
Tr – To
To Tp Te
Tr’- Tp
Et
Te / Tn
te(1)
Te/Tr’
t’’r
Tn/Tr
’
te(2)
Tr’/Tr
t’r
Tn/Tr
Q PN
Q/Tn
PT
Q/Tr
Mecánico encargado
7 7 6.5 0,5 1,5 5 71% 0.76 1.07 0.92 1 4 0.57 0.57
Asistente mecánico
7 7 6.5 0,5 1,5 5 71% 0.76 1.07 0.92 1 4 0.57 0.57
Supervisor de área
7 7 6.5 0,5 1,5 5 71% 0.76 1.07 0.92 1 6 0,85 0,85
Fuente: Método Kurosawa (Lamadrid, 2018)
50
4.1.3. Resultado de la charla a los trabajadores del taller
Uno de los puntos de partida fue la charla a efectuarse a los trabajadores del taller,
donde fue necesario que cada uno de ellos colaboren, se expuso la metodología de las
5S, como iba a ser su implementación, particularidades, asimismo se analizó la charla
y el tiempo que esta iba a durar, junto con las ventajas que provocaría en la
productividad. Posterior a ello se llevaron a cabo las encuestas, importantes para
conocer resultados y opiniones sobre anomalías primordiales que podrían afectar al
proyecto dentro del área laboral.
Figura 14. Capacitación al personal
4.1.4. Resultados de las encuestas
1.- ¿En la actualidad considera que el entorno laboral es desordenando y
escasamente aseado?
51
Figura 15. Entorno laboral
Fuente: Taller mecánico de la industria alimenticia
De acuerdo a los resultados obtenidos por las personas encuestadas del taller mecánico,
este presenta un desorden significativo y se halla escasamente aseado, con lo cual se
genera incomodidad al momento de realizar las actividades correspondientes del área.
2.- ¿Considera que existen demoras en los procesos de mantenimiento y
reparación en el taller?
Figura 16. Demoras en los procesos
Fuente: Taller mecánico de la industria alimenticia
0%
33%
67%
0%0%Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
33%
0%67%
0%0%Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
52
De acuerdo a los resultados obtenidos por las personas encuestadas del taller mecánico,
existen demoras en los procesos de mantenimiento y reparación en el taller, otro
porcentaje significativo mostro indiferencia ante la pregunta.
3.- ¿Considera adecuado implementar la metodología de las 5S en el taller?
Figura 17. Implementación de la metodología
Fuente: Taller mecánico de la industria alimenticia
De acuerdo a los resultados obtenidos por las personas encuestadas del taller mecánico,
el porcentaje mayoritario estima adecuada la implementación de las 5S en el taller,
apreciándola como una herramienta de mucha utilidad y necesaria.
4.- ¿Con cuál de las siguientes características calificaría a la metodología 5S?
Figura 18. Características de las 5S
Fuente: Taller mecánico de la industria alimenticia
34%
33%
33%0%0% Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
67%0%
33% Productiva
Sencilla
Inapropiada
Otras
53
De acuerdo a los resultados obtenidos por las personas encuestadas del taller mecánico,
la metodología de las 5S es calificada como productiva para el área, mientras que otro
grupo la estima como un trabajo en conjunto y de aplicación constante.
5.- ¿Qué tipo de contratiempos considera que podrían entorpecer la
implementación de la metodología 5S?
Figura 19. Contratiempos de la implementación
Fuente: Taller mecánico de la industria alimenticia
De acuerdo a los resultados obtenidos por las personas encuestadas del taller mecánico,
enfatizan que la demora en los procesos, podrían entorpecer la implementación de la
metodología 5S, al igual que otros factores externos.
6.- ¿Considera que el nivel de productividad se incrementará una vez
implementada la metodología de las 5S en el taller mecánico?
Figura 20. Nivel de productividad
Fuente: Taller mecánico de la industria alimenticia
34%
0%33%
0%
33%
Demora en los procesos
Desatención
Poco interés
Carencia de recursos para suaplicación
Otros
67%
33%0%0%0% Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
54
De acuerdo a los resultados obtenidos por las personas encuestadas del taller mecánico,
la mayoría estima que el nivel de productividad se incrementará una vez implementada
la metodología de las 5S en el taller mecánico, y fomentando una disciplina para que
se mantenga este buen hábito.
4.2. Implementación de la metodología 5S
4.2.1. Clasificación por sectores en el taller mecánico de una industria
alimenticia
Previo a la implementación de la metodología de las 5S, para que se lleve a cabo un
mejor desarrollo del proyecto técnico, fue necesario catalogar el taller por sectores
como se lo expone:
Sector 1.- Área de mantenimiento
Este sector posee un espacio significativo para llevar a cabo labores de mantenimiento
tanto de prevención como de corrección en las máquinas de la industria alimenticia.
Se eligió este sector como el primero a intervenir debido a la cantidad de labores y su
importancia en relación a la implementación de las 5S.
Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo
En este sector en específico se puede hallar una mesa de trabajo y anaquel para ubicar
materiales y herramientas necesarias para las labores de reparación. Lo negativo de
esta área es que se encuentran las herramientas que se usan frecuentemente, las que se
usan de vez en cuando y las que no se utilizan sin una organización específica.
Sector 3.- Área de E.P.P
En este sector se ubican los equipos de protección personal que utilizan los
trabajadores del taller. No obstante, estos se encuentran completamente en desorden
sin ningún tipo de clasificación.
55
Sector 4.- Oficina del taller
Esta parte está destinada a la recepción de pedidos, y la administración de controles de
mantenimiento y cualquier otra documentación relacionada a las funciones del taller y
del personal.
Aplicación de Seiri (Eliminar)
La primera S, se destina a la clasificación y eliminación de herramientas y materiales
necesarios e innecesarios, evaluando el nivel de utilización, con la finalidad de liberar
el flujo de objetos.
La etapa Seiri procedió a implementarse en cada sector, en este punto se aplicaron las
tarjetas rojas anteriormente mencionadas para catalogar las herramientas o cosas
innecesarias.
Sector 1.- Área de mantenimiento
Se empieza por la eliminación de recipientes de pinturas, disolventes, y aceites vacíos
que obstaculicen la visión de los trabajadores. Y se ubicaron tarjetas rojas en las
herramientas de menor utilización o para descarte como es el caso del lavadero,
escuadra, martillo, granete, entre otras herramientas de medición y auxiliares de uso
vario.
Figura 21. Sector 1.- Área de mantenimiento
Antes Después
56
Figura 22. Tarjeta roja
Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo
En este sector se eliminaron motores que se hallaban en el sitio, en mal estado al igual
que residuos de cartón, plásticos y varios (hilas, trapos, basura común), que daban mal
aspecto al taller. De igual forma en la mesa de trabajo se eliminaron pernos, tuercas y
tubos que se estaban dañados.
Figura 23. Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo
Antes Después
57
Sector 3.- Área de E.P.P
En este sector se procedió a eliminar equipos de protección personal que se
encontraban en mal estado, como cascos desgastados, y guantes agujereados.
Sector 4.- Oficina del taller
En esta área fue necesaria la revisión de toda la documentación presente, y de eliminar
las innecesarias, reubicar las de menor importancia y almacenar de forma organizada,
proporcionando una identificación sencilla las de mayor relevancia.
Aplicación de Seiton (ordenar)
Sector 1.- Área de mantenimiento
Se procedió a ordenar los depósitos de pinturas, disolventes y aceites con contenido,
ubicados de forma que no perjudiquen la visión de los trabajadores y organizado de
manera que puedan localizarse de forma rápida y efectiva. En este punto también fue
necesario la aplicación de las tarjetas rojas en las herramientas de menor utilización,
ordenando los accesorios y priorizando en lugares estratégicos los indispensables.
Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo
En este sector de la mesa de trabajo donde se efectúan las reparaciones
correspondientes a las partes de las maquinas dañadas, después de la implementación
de la primera S fue necesario ordenar cada una de las herramientas servibles según su
tipo, especificación y frecuencia de utilización. Los instrumentos se analizaron por su
utilización o desgate y asimismo fueron reubicados a un sitio más conveniente;
suministrando de esa forma mayor espacio y desahogo en las actividades a realizarse.
58
Figura 24. Sector 2.- Seiton/Área del taller y mesa de trabajo
Antes Después
Sector 3.- Área de E.P.P
Se precedió a ordenar la bodega de los equipos de protección personal, en el estante,
donde cada nivel se empleará para un equipo en específico, brindando un lugar de
almacenaje organizado y en condición adecuada.
Sector 4.- Oficina del taller
En este sector fue necesario agrupar, la documentación en carpetas, cada carpeta con
nombre de acuerdo al contenido del mismo, por ejemplo, carpeta de mantenimiento
preventivo, ubicando nombre de la máquina, mes y año.
Figura 25. Sector 4.- Oficina del taller
Antes Después
59
Aplicación de Seiso (Limpieza e inspección)
Sector 1.- Área de mantenimiento
En lo que corresponde al área de mantenimiento se procedió a limpiar de forma
exhaustiva el espacio de trabajo.
Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo
En este sector se procedió a limpiar e inspeccionar las herramientas de trabajo, además
de llevar a cabo una limpieza meticulosa de la mesa y del estante, que se encontraban
con residuos de aceite y grasa y suciedad varia.
Figura 26. Sector 2.- Seiso /Área del taller y mesa de trabajo
Antes Después
Sector 3.- Área de E.P.P
Se procedió a realizar limpiezas del interior de la bodega de los equipos de protección
personal, así como a cada uno de los equipos y reorganizando los mismos, para su fácil
ubicación y utilización para cada proceso donde se los requiera.
Sector 4.- Oficina del taller
Como parte del proceso de Seiso del sector se procedió a limpiar el área, y el escritorio
donde irán almacenadas las carpetas.
60
Aplicación de Seiketsu (Estándar)
Sector 1.- Área de mantenimiento
En este punto fue necesario eliminar cualquier tipo de elemento que produzca
suciedad, y desorganización, además de efectuar limpieza de manera periódica en la
instalación, con el fin de crear un hábito.
Sector 2.- Área del taller y mesa de trabajo
En esta parte una vez de haberse efectuado variaciones debido a las aplicaciones
previas, se determinó que es un sitio general de todos los colaboradores y todos están
en la obligación de mantenerlo en orden y limpio para crear un mejor entorno laboral.
Sector 3.- Área de E.P.P
En el área de los equipos de protección personal su estandarización tiene un sentido
más independiente puesto que cada colaborador del taller debe hacerse responsable de
su equipo de seguridad, cuidarlo, mantenerlo limpio y en buen estado, además de
ubicarlo en su lugar destinado; en caso de que requiera de hacer algún cambio
comunicarlo de manera oportuna al supervisor.
Sector 4.- Oficina del taller
Este sector es administrado por el supervisor del taller, y es el principal responsable
de mantenerlo limpio y ordenado, pero esto no quiere decir que los demás
colaboradores desorganicen, todos deben conocer el lugar donde ubicar una
determinada documentación que requiera ser archivada o el lugar donde encontrarla.
61
Aplicación de Shitsuke (Disciplina)
Tabla 5. Cronograma de actividades de la aplicación de la metodología
Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Entrega de documentación Capacitación a los colaboradores
Reconocimiento de los sectores del taller
Eliminación y clasificación de objetos
Organización de los objetos
Inspección y limpieza del área
Eliminación de los causante de suciedad
Pintado en partes necesarias del taller
Ubicación de señaléticas
Toma de datos (resultados de la metodología)
Evaluación de los resultados Presentación de los resultados de la implementación de las 5S
Fuente: Elaboración del autor
62
4.3. Resultado de la implementación de las 5S en el taller
4.3.1. Situación final de la productividad
En este punto se procedió a realizar el correspondiente cálculo de la eficiencia global
de trabajo nuevamente, con el objetivo de conocer el incremento porcentual de la
eficiencia, conservando algunos tiempos, reduciendo otros e incrementando otros.
Todo de forma estratégica para conseguir un conveniente proceso de las actividades
en el taller.
Se obtuvieron las siguientes aportaciones que terminaron por beneficiar
considerablemente a los procesos del taller: Abastecimiento de recursos, entorno
limpio, clasificación, señaléticas correspondientes, cambios de herramientas, labores
en equipo, mesa de trabajo libre, reparaciones, mantenimiento eficiente, instrumentos
y materiales limpios y ordenado, espacio en el área, pasillo habilitado.
4.3.2. Cálculo de la productividad final del proceso
Para llevar a cabo el debido calculo, se consideraron datos del tiempo estándar y real
del procedimiento de reparación mecánica.
Se redujo el tiempo perdido y el tiempo omitido ya que eran factores, que se
optimizaron con la implementación de la metodología
Tn = horas de trabajo normal para realizar las actividades = 8 horas
Tr = 3 trabajadores en nómina x 9 horas de trabajo insumo total en el día = 27
Te = horas de trabajo efectivas promediadas = 8.7 horas
Tr’ = horas de trabajo del insumo = 8.9 horas
63
Reemplazando:
Eficiencia del Proceso = horas de trabajo efectivas promediadas x horas de trabajo del
insumo x horas de trabajo del insumo total / horas de trabajo del insumo total.
Eficiencia del proceso =
Te x Tr x Tr / Tr
Eficiencia del proceso =
8.7 x 8.9 x 27 / 27
Eficiencia del proceso = 8.7 x 8.9 x 27 / 27
Eficiencia del proceso = 77,43 %
Resultado:
La medida de productividad en cuestión se incrementó del 32.5% al 77,43%,
conservando las horas de trabajo normal, y reduciendo los tiempos omitidos y perdidos
durante los procesos; originando un incremento de las horas efectivas promediadas, y
las horas del insumo total, es importante mencionar que esto es un tiempo promediado
del trabajo global que efectúan los colaboradores del taller.
4.3.3. Cálculo final de método de Kurosawa y resumen de resultados
El resultado de la implementación de las 5S se midió a través del método de Kurosawa,
en base a los tiempos que toman efectuar las actividades por parte de los colaboradores
del taller. El área donde ellos trabajan obedece a una planificación casi imposible de
determinar o disminuir debido a la cantidad de variantes que se pueden presentar en
un mantenimiento o reparación de una maquina en específico; por eso para conseguir
64
una optimización nos enfocamos en el tiempo perdido y el tiempo omitido, ya que
estos nos pueden asegurar un mejor desempeño del colaborador y de esta forma se
mejora la productividad global del trabajo.
Para optimizar estos tiempos se llevaron a cambio variaciones en los distintos sectores
del taller en base a la metodología de las 5S, fue importante el apoyo en los tiempos
de preparación, tiempos de búsqueda de instrumentos u objetos y posterior a la
realización de la labor diaria se consiguió cumplir una de las metas fundamentales de
este proyecto, que se halla representado en la siguiente tabla, que a través de los
correspondientes cálculos y la toma de tiempos se obtuvo la información cuantificable
que se requería y se pudo exponer de manera real.
65
4.3.4. Medición de Productividad del taller
Tabla 6. Cálculo del método estructural Kurosawa
Personal
Horas de trabajo normal
Horas de trabajo del
insumo
total
Horas de
Trabajo del
Insumo
Horas de
Trabajo
Omitidas
Tiempo
Perdido
Horas de
Trabajo
Efectivas
Eficiencia del
Trabajador
Ratio de las Horas
de Traba
jo Efecti
vas
Eficiencia del Proces
o
Ratio de las Horas de
Trabajo del
Factor
Eficiencia
Global del
insumo
Cantidad
Productividad
Normal
Productividad
Global del
Trabajo
Tn Tr Tr’
Tr - To
To Tp Te
Tr’- Tp
Et
Tn / Te
te(1)
Te/Tr’
t’’r
Tn/Tr’
te(2)
Tr’/Tr
t’r
Tn/Tr
Q PN
Q/Tn
PT
Q/Tr
Mecánico encargado
8 9 8,9 0,1 0,2 8,7 91% 0.97 0.89 0.98 0.88 6 0.75 0.66
Asistente mecánico
8 9 8,9 0,1 0,2 8,7 91% 0.97 0.89 0.98 0.88 6 0.75 0.66
Supervisor de área
8 9 8,9 0,1 0,2 8,7 91% 0.97 0.89 0.98 0.88 8 1 0,88
Fuente: Método Kurosawa (Lamadrid, 2018)
66
Resumen de los resultados
Tabla 7. Resumen de la eficiencia
Eficiencia del trabajador antes Eficiencia del trabajador
después
Aumento
Encargado
mecánico
71% Encargado
mecánico
91% 20%
Asistente
mecánico
71% Asistente
mecánico
91% 20%
Supervisor 71% Supervisor 91% 20%
Fuente: Elaborado por el autor
Tabla 8. Resumen de la productividad
Productividad Normal Inicial
Productividad Normal Final
Incremento Productividad global del trabajo inicial
Productividad global del trabajo Final
Incremento
Encargado mecánico
0,57 Encargado mecánico
0.75 0,18 Encargado mecánico
0,57 Encargado mecánico
0.66 0,09
Asistente mecánico
0,57 Asistente mecánico
0.75 0,18 Asistente mecánico
0,57 Asistente mecánico
0.66 0,09
Supervisor 0,85 Supervisor 1 0,15 Supervisor 0,85 Supervisor 0.88 0,03 Fuente: Elaborado por el autor
En cuanto a los costos mensuales también existieron variaciones como se puede
apreciar en la siguiente tabla
Tabla 9. Tabla de costos mensuales
Material Costo antes
Costo después
Reducción
Recursos adquiridos innecesariamente $ 350.00 $ 65.00 $ 285.00
Recursos dañados por falta de mantenimiento $ 270.00 $ 41.00 $ 229.00
Gastos en actividades externas $ 120.00 $ 1.00 $ 119.00
Gastos varios $ 100.00 $ 70.00 $ 30.00
TOTAL $ 840.00 $ 177.00 $ 663.00
Fuente: Elaborado por el autor
67
Existiendo una reducción del 79% en comparación a los valores previos a la
implementación.
4.4. Presupuesto
El presupuesto es el punto final a tomar en consideración, una vez implementada la
metodología de las 5S, y es que la propuesta represento un costo para llevarse a cabo
de forma conveniente entre los cuales se puede mencionar el cambio de algunas
herramientas en mal estado, así como los recursos que se emplearon para limpiar y
ordenar el taller. Posterior a la implementación de la metodología se procederá a pintar
ciertos sectores del taller, por eso la pintura será parte del presupuesto de la propuesta.
En la siguiente tabla se exponen los gastos que se realizaron para la propuesta
Tabla 10. Presupuesto
Material Costo
Recursos para la capacitación del personal $ 100.00
Recursos para clasificar los elementos $ 50.00
Recursos para limpieza $ 90.00
Pintura $ 100.00
Elementos para la señalética $ 15.00
Nuevas herramientas $ 25.00
TOTAL $ 380.00
Fuente: Elaborado por el autor
68
CONCLUSIONES
En el presente proyecto técnico se buscó mejorar la productividad de un taller
mecánico de una industria de alimentos ubicada en la ciudad de Guayaquil, a
través de la aplicación de la metodología 5S, para ello fue necesario empezar
por el análisis del estado inicial del taller, donde se pudo evidenciar una escasa
organización y un descuido significativo en la limpieza del área, por lo cual la
implementación era necesaria.
Posterior a ello fue indispensable estudiar la aplicación de la metodología de
las 5S en una empresa y todo lo que engloba el término, esto fue posible gracias
a la recolección de información principalmente bibliográfica, que permitió
tener un conocimiento más profundo del método y como aplicarlo
correctamente en una empresa de estas características.
Se implementó correctamente la metodología de las 5S en el taller mecánico,
partiendo con una capacitación al personal que trabaja en el área, conociendo
su opinión y grado de aceptación hacia el método, también se procedió a aplicar
cada una de las etapas de la metodología, logrando eliminar elementos
innecesarios, clasificar otros y reubicar otros. Además de fomentar un hábito y
disciplina estructural que permitió el desarrollo de un entorno más propicio
para las actividades de reparación y mantenimiento.
Finalmente se presentan los resultados de la implementación de la metodología
5S, esto mediante el método para calcular la productividad del autor kurosawa,
se consiguió un incremento del 44,93% en la eficiencia de los procesos.
Además, se produjo un aumento del 20% en la eficiencia del trabajador
valorada individualmente y en la productividad global se evidenciaron mejoras
69
que están entre 0.03 y el 0.09 %. También es importante destacar la reducción
en costos mensuales que fue del 79%.
70
RECOMENDACIONES
En cuanto a las recomendaciones se pueden sugerir constantes capacitaciones
al personal del taller mecánico de una industria alimenticia de la ciudad de
Guayaquil, en las mismas se pueden proceder a realizar autoevaluaciones o
evaluación por parte de algún directivo de la empresa.
De igual forma se recomienda que la metodología 5S pueda ser implementada
en otras áreas que conforman parte de la industria alimenticia con ello se
logrará un rendimiento más eficiente en cada sector optimizando la
productividad general de la empresa.
Promover las actividades diarias bajo los parámetros de la metodología 5S
motivando a los colaboradores a que empleen cada una de las etapas, creando
un hábito positivo para la organización.
Por último, se recomienda trabajar en la disciplina del personal, porque si bien
es cierto muchas veces hay una resistencia a los cambios, además que se
asignen tiempos para repasar las etapas y estudiar la metodología.
71
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76
ANEXOS
77
Anexo 1. Firmas de capacitación del personal del taller
78
79
Anexo 2. Formato de encuesta
80
81
Anexo 3. Evidencia fotográfica
82
83
Anexo 4. Ejemplo de informe de productividad en un taller
Personal Horas de trabajo normal
Horas de trabajo del
insumo
total
Horas de
Trabajo del
Insumo
Horas de
Trabajo
Omitidas
Tiempo
Perdido
Horas de
Trabajo
Efectivas
Eficiencia del
Trabajador
Ratio de las Horas
de Traba
jo Efecti
vas
Eficiencia del
Proceso
Ratio de las Horas de
Trabajo del
Factor
Eficiencia
Global del
insumo
Cantidad
Productividad
Normal
Productividad
Global del
Trabajo
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Q/Tn
PT
Q/Tr
Colaborador uno
Colaborador dos
Colaborador tres
Fuente: Método Kurosawa (Lamadrid, 2018)
84