125
MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE LEAN SIX SIGMA EN UNA EMPRESA DEL SECTOR CONFECCIÓN CHRISTIAM ANDRES MANCILLA MOLINA LEONARDO MARULANDA CALLEJAS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SEMINARIO TALLER “LEAN SIX SIGMA” CALI, JUNIO 2015

MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL

DE INSUMOS EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE LEAN SIX SIGMA EN UNA

EMPRESA DEL SECTOR CONFECCIÓN

CHRISTIAM ANDRES MANCILLA MOLINA

LEONARDO MARULANDA CALLEJAS

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SEMINARIO TALLER “LEAN SIX SIGMA”

CALI, JUNIO 2015

Page 2: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL

DE INSUMOS EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE LEAN SIX SIGMA EN UNA

EMPRESA DEL SECTOR CONFECCIÓN

PROPUESTA DE TRABAJO APLICATIVO COMO OPCIÓN DE GRADO PARA

OPTAR POR EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

CHRISTIAM ANDRES MANCILLA MOLINA

LEONARDO MARULANDA CALLEJAS

Director:

ARMANDO MEJIA GIRALDO

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

SEMINARIO TALLER “LEAN SIX SIGMA”

CALI, JUNIO 2015

Page 3: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

NOTA DE ACEPTACIÓN

Aprobado por el Comité de Trabajo de Grado en

Cumplimiento de los requisitos exigidos por la

Universidad de San Buenaventura de Cali para

Otorgar el título de Ingeniero Industrial

___________________________

ARMANDO MEJIA GIRALDO

Director De Trabajo De Grado

________________________

JURADO

________________________

JURADO

SANTIAGO DE CALI, JUNIO DEL 2015

Page 4: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

AGRADECIMIENTOS

Primeramente agradecer a Papá Dios por brindarnos la oportunidad de realizar

este proyecto, porque durante todo este tiempo estuvo con nosotros guiándonos,

mostrándonos el camino por el cual seguir, gracias Dios por darnos sabiduría,

conocimiento y por inculcarnos amor y respeto por las cosas que hacemos. Este

trabajo es para honrarlo a ÉL.

A la Señora Jaqueline Charjuelan e hija Jenny Muñoz, por abrirnos las puertas de

la empresa y brindarnos todo su apoyo e información requerida para este proyecto

Queremos agradecer a nuestro director Armando Mejía por su disponibilidad,

amabilidad, y solidaridad, gracias por compartir sus conocimientos y ayudarnos a

estructurar este proyecto.

A nuestros padres por su apoyo incondicional, por su comprensión y ayuda durante

este proceso académico.

A todas las personas que contribuyeron en este proyecto.

Los Autores.

Page 5: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 2

1.1.Planteamiento Del Problema ....................................................................... 2

1.2 Formulación Del Problema ......................................................................... 5

2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 6

2.1 Objetivo General .......................................................................................... 6

2.2.Objetivos Específicos .................................................................................. 6

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 7

4. MARCO REFERENCIAL .................................................................................. 8

4.1. Marco Contextual ...................................................................................... 8

4.2. Antecedentes ............................................................................................ 9

4.3. Marco Conceptual ................................................................................... 12

4.4. Marco Teórico ......................................................................................... 15

5. METODOLOGÍA ............................................................................................. 49

6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DMAIC .............................................. 50

6.1. ETAPA DEFINIR ...................................................................................... 50

6.2. ETAPA MEDIR ......................................................................................... 60

6.3. ETAPA ANALIZAR .................................................................................. 66

6.4. ETAPA MEJORAR & INNOVAR .............................................................. 71

6.5. ETAPA CONTROLAR .............................................................................. 86

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA ....................................... 95

8. CONCLUSIONES ......................................................................................... 101

9. RECOMENDACIONES ................................................................................. 103

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 104

11. WEBGRAFIA ................................................................................................ 106

12. ANEXOS ....................................................................................................... 107

Page 6: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

LISTA DE TALBLAS

TABLA 1 PRODUCCIÓN PROMEDIO ÚLTIMO PERIODO (CUATRISMESTRE) DEL AÑO 2014 ........... 2

TABLA 2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS ............................................................... 5

TABLA 3. IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE MEJORA Y PROYECTOS ......................................... 10

TABLA 4. RESULTADOS DE LOS PROYECTOS (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) ........... 11

TABLA 5. ESCALA DE SEVERIDAD, OCURRENCIA Y PROBABILIDAD DE DETECCIÓN............... 35

TABLA 6. EJEMPLO INFORME DE NOTIFICACIÓN DE DESECHOS ........................................... 39

TABLA 7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................................... 60

TABLA 8 ÓRDENES DE PRODUCCIÓN CON FALTANTES DE INSUMOS PERIODO 2014 ............... 61

TABLA 9. COSTO DEL TIEMPO MUERTO ............................................................................... 63

TABLA 10. ANÁLISIS DE EFECTO Y MODO DEL FALLO DEL ÁREA DE INSUMOS ........................ 69

TABLA 11. INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA CONFECCIONES YAKOLI S.A.S .......... 75

TABLA 12. PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE INSUMOS ............................................................ 83

TABLA 13. INDICADOR CALIDAD DE ÓRDENES DE PEDIDO ................................................... 89

TABLA 14. INDICADOR DE CALIDAD DE LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN ................................ 90

TABLA 15. INDICADOR DE NIVEL DE CALIDAD ..................................................................... 91

TABLA 16. INDICADOR DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS AL CLIENTE ................... 92

TABLA 17. INDICADOR DE PEDIDOS PENDIENTES POR FACTURAR ........................................ 93

TABLA 18. CUADRO DE VERIFICACIÓN 5’S ......................................................................... 94

TABLA 19. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 5’S. ...................................................................... 95

TABLA 20. COSTO DE MATERIALES .................................................................................... 96

TABLA 21. COSTO IMPLEMENTACIÓN CONTROL VISUAL ...................................................... 96

TABLA 22. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN KANBAN ............................................................. 96

Page 7: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 NÚMERO DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN CON FALTANTES DE INSUMOS AÑO 2014 ..... 3

FIGURA 2. METODOLOGÍA DMAIC PARA PROYECTO LEAN SIX SIGMA EN PYMES.................. 9

FIGURA 3. FLUJO DE INFORMACIÓN .................................................................................... 23

FIGURA 4. SÍMBOLOS DEL FLUJO DE MATERIALES ............................................................. 24

FIGURA 5. SÍMBOLOS DEL FLUJO DE INFORMACIÓN ........................................................... 25

FIGURA 6. DIAGRAMA SIPOC ........................................................................................... 26

FIGURA 7. DIAGRAMA DE PROCESO ................................................................................... 27

FIGURA 8. DIAGRAMA ISHIKAWA ........................................................................................ 31

FIGURA 9. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS ............................ 37

FIGURA 10. EJEMPLO DE TARJETAS ROJAS ........................................................................ 38

FIGURA 11. FASES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA KANBAN ..................................... 43

FIGURA 12. METODOLOGÍA PARA DEFINIR INDICADORES ...................................................... 45

FIGURA 13. PLANTILLA DE INDICADOR ................................................................................ 48

FIGURA 14. DIAGRAMA SIPOC (ACTUAL) - ÁREA DE INSUMOS ............................................. 51

FIGURA 15. DIAGRAMA DE PROCESO ÁREA DE INSUMOS ...................................................... 51

FIGURA 16. MAPA DE CADENA DE VALOR ........................................................................... 54

FIGURA 17. ÁREA DE INSUMOS .......................................................................................... 55

FIGURA 18. EXCESO DE MATERIAL ..................................................................................... 56

FIGURA 19. HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO ................................................................ 56

FIGURA 20. GABINETE DE DOCUMENTOS ............................................................................ 57

FIGURA 21. ESTANTERÍA DE MARQUILLAS .......................................................................... 57

FIGURA 22. ESTANTERÍA DE BOLSAS Y MARQUILLAS PRELAVADO ........................................ 58

FIGURA 23. ÁREA DE COSTURA (INVENTARIOS) ................................................................... 58

FIGURA 24. ÁREA DESPACHOS (INVENTARIOS) ................................................................... 59

FIGURA 25 COSTO MANO DE OBRA PERIODO 2014 ............................................................. 62

FIGURA 26. MANO DE OBRA PERIODO 2014 ........................................................................ 62

FIGURA 27. RECORRIDO DE OPERARIOS PARA BUSCAR LA MATERIA PRIMA .......................... 64

FIGURA 28. PROMEDIO DE PRENDAS SIN ATENDER (INVENTARIO DE PROCESO) AÑO 2014 ..... 65

FIGURA 29. FIGURA 29. DIAGRAMA POR QUÉ- POR QUÉ ..................................................... 66

FIGURA 30. DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO ........................................................................... 67

Page 8: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

FIGURA 31. NÚMERO DE ÓRDENES CON FALTANTES DE INSUMOS PERIODO 2014 ................. 70

FIGURA 32. EJEMPLOS TARJETA KANBAN ......................................................................... 81

FIGURA 33. TABLERO KANBAN .......................................................................................... 82

FIGURA 34. DIAGRAMA DE FLUJO ...................................................................................... 85

FIGURA 35. NÚMERO DE ORDENES DE PRODUCCIÓN CON FALTANTES ................................. 99

Page 9: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. PRODUCCIÓN PROMEDIO ÚLTIMO PERIODO (CUATRISMESTRE) DEL AÑO 2014 ..... 107

ANEXO 2. FORMATO LISTADO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN .............................................. 108

ANEXO 3. FORMATO FALTANTE DE INSUMOS .................................................................... 109

ANEXO 4. FORMATO REPORTE DE EVENTOS DE PRODUCCIÓN ........................................... 110

ANEXO 5. ESTUDIO DE TIEMPOS ....................................................................................... 111

ANEXO 6. MAPA DE CADENA DE VALOR MEJORADO ......................................................... 113

Page 10: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar el proceso productivo a partir de

un control de insumos de la empresa confecciones Yakoli S.A.S empleando

herramientas de Lean Six Sigma.

Este trabajo nace por la necesidad de contrarrestar las diferentes problemáticas

que se generan en el proceso productivo tales como: faltantes de materia prima

tiempos muertos, altos volúmenes de inventario, desorden y almacenamiento.

Para la desarrollo de este proyecto se tuvo diferentes etapas en las que se

especifica los problemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejora.

En la etapa Definición se realiza el diagnóstico de la situación actual de la empresa,

con el fin de identificar los desperdicios en el proceso productivo

En la etapa Medición se describe el plan de recolección de los datos, para luego

realizar las mediciones del proceso.

En la etapa Analizar se determina y se analizan las causas potenciales que afectan

el proceso de producción.

En la etapa Mejora se diseñan las propuestas de mejora con base a los resultados

obtenidos en las etapas anteriores, en las mejoras se establecen temas como

estrategias de las 5’S, Control Visual, Kanban, etc.

En La etapa Controlar se propone en uso de indicadores, formatos para el

seguimiento y control de las actividades del proceso productivo.

Page 11: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

ABSTRACT

This project aims to improve the production process from input control Yakoli S.A.S.

Company using Lean Six Sigma tools.

This work stems from the need to counter the various problems that are generated

in the production process such as high volumes of inventory, clutter and storage of

raw materials.

For the development of this project different stages that helped identify the various

problems were taken.

On the Definition stage diagnosis of the current situation of the company is carried

out, to identify waste in the production process

In the measurement stage plan for data collection is described, and then make

measurements of the process.

Analyze in step is determined and potential causes affecting the production

process are analyzed.

Improvement step in improvement proposals based on the results obtained in

previous stages, improvements topics as strategies for the 5's, Visual Control,

Kanban are established are designed.

In the Control stage proposed in the use of indicators and formats for supervising

and monitoring the activities of the production process.

Page 12: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

1

INTRODUCCIÓN

Una de las principales áreas y más trascendentales de una empresa, es

precisamente el área productiva, pues se encuentra la razón de ser, ya que de ella

depende gran parte de la satisfacción del cliente en lo referente al producto.

Hoy, las empresas están implementando estrategias para mejorar la calidad de los

productos y servicios, mejorar la eficiencia de los procesos, aumentar la satisfacción

del cliente y aumentar la rentabilidad.

Las Directivas de la empresa Confecciones Yakoli S.A.S son conscientes de la

importancia de mejorar sus procesos productivos, de manera que se pueda

responder a los diferentes cambios del entorno que cada vez es más exigente. Por

esta razón se realiza este proyecto con el fin de identificar las actividades que no

están generando valor a la empresa y posteriormente establecer elementos que

contribuyan al mejoramiento del proceso productivo.

Page 13: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

2

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación se describe la problemática que se presenta en el proceso

productivo en la empresa Confecciones Yakoli S.A.S.

1.1. Planteamiento del Problema

Confecciones Yakoli S.A.S. es una empresa Colombiana dedicada a la confección

de prendas de vestir, fundada en el año 2004, ubicada en la Ciudad de Santiago

de Cali. La empresa actúa bajo la modalidad de maquila; se caracteriza por producir

camisetas básicas con “cuello redondo” y “cuello en V”, las cuales son elaboradas

en una misma línea de producción (módulo). La proporción fabricada de cada

producto es 54% y 46% respectivamente (ver anexo 1.).

Tabla 1 Producción promedio último periodo (cuatrismestre) del año 2014

Fuente: Los Autores de acuerdo a información suministrada por la empresa

Para permanecer en punto de equilibrio la empresa debe facturar mensualmente

$32’000.000 de pesos; es decir $1’230.769 pesos diarios, lo que representa

aproximadamente un volumen de producción de 1200 unidades/día.

Para el año 2015, la empresa esperaba incrementar su volumen de producción a

3000 unidades diarias, meta que ven difícil de alcanzar debido a las diferentes

dificultades que se vienen presentando.

De acuerdo con la Propietaria y Jefe de Producción la Sra. Jaqueline Charjuelan

la empresa presenta problemas críticos en el área de insumos y despachos.

Producto Septiembre Octubre Noviembre -

Diciembre

Total

unidades

Producidas

%

Cuello

Redondo12.213 14.889 41.894 68.996 54%

Cuello en V 22.603 7.458 28.682 58.743 46%

Total 127.739 100%

Page 14: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

3

Especificó que la recepción y el almacenamiento de las materias primas no son

las adecuados, ya que al ingresar el material no se ejecuta un procedimiento

adecuado para almacenarla, de tal manera que cuando llega el momento de usarla

no es localizada por el personal, por tanto se generan demoras y retrasos en la

línea de producción, además el material recibido no es verificado en su totalidad,

por lo que al momento de producir se presentan faltantes y se debe dejar a un lado

la referencia que se está trabajando y continuar con otra, esto hace que no se

cumpla con la meta diaria de producción y a su vez que se genere inventarios de

producto en proceso. En el figura 1 se muestra el número de faltantes por orden

de producción y a que su vez ocasionó inventarios de proceso.

Figura 1 Número de órdenes de producción con faltantes de insumos año 2014

Fuente: Los Autores de acuerdo a información suministrada por la empresa

Cabe aclarar que la empresa recibe tanto materias primas del cliente como de los

proveedores. En el caso de los clientes recibe telas, trazos, marquillas, instrucciones

de lavado, botones etc. y de los proveedores recibe hilos, cintas, ganchos etc.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

mer

o d

e o

rden

es

MES

Número de Órdenes de producción periodo 2014

NÚMERO DE OPREALIZADAS

NÚMERO DE OPCON FALTANTES

Page 15: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

4

Cuando se presentan faltantes de insumos por parte del cliente, la empresa debe

enviar a alguno de sus empleados a recoger la materia prima, dándose casos en

los que no tienen la materia prima solicitada, por lo tanto se generan tiempos

muertos, los cuales afectan la productividad.

Otro de los problemas que se encuentra en el área de insumos es la cantidad de

hilo existente, que de cierta manera genera estorbo; su uso es muy relativo, ya que

depende de las variaciones de color que marcan las tendencias de la moda.

Por otro lado, en el área de despachos también se ve afectada por faltantes de

insumos, lo que genera altos volúmenes de inventario de producto terminado,

retrasando la auditoria del cliente y la facturación de las prendas.

En general, la operatividad del área de insumos no está alcanzando la efectividad

deseada. La gerencia detalló que tiene problemas con la entrada de la materia prima

y la salida del producto terminado.

En la tabla 2 se muestran las problemáticas de la empresa y los efectos encontrados

en los procesos subsecuentes.

Page 16: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

5

Tabla 2 Identificación de las Problemáticas

Fuente: Los Autores

1.2 Formulación Del Problema

¿Cómo mejorar productivo a partir de un control de insumos empleando

herramientas de Lean Six Sigma?

AREA PROBLEMA EFECTO

Pérdida de tiempo

Espera por insumos y/o suministros

Acumulación de materia prima (hilos e

Hilazas).

Altos volúmenes de Inventario de

materia prima

Retrasos en las labores de empaque por

faltantes de insumos ( etiquetas precios,

hologramas bolsas etc.)

Altos inventarios de producto en

proceso

Retrasos en la remisión y facturación de

las prendas.

Pérdida de tiempo

D

E

S

P

A

C

H

O

S

I

N

S

U

M

O

S

En el área de insumos no se verifica las

cantidades de materia prima que ingresa

a la empresa. Llegado el momento de

producir resulta faltantes por ende las

operarias deben parar y cambiar la

orden producción actual por otra.

La Recepción y el almacenamiento de

las materias primas no son adecuados,

debido a que cuando el área de costura

necesita la materia prima, en insumos

no se encuentra por ningún lado.

Altos volúmenes de inventarios de

producto en proceso

Page 17: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

6

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Mejorar el proceso productivo a partir de un control de insumos empleando

herramientas de Lean Six Sigma.

2.2. Objetivos Específicos

Desarrollar el marco teórico de la metodología Lean Six Sigma y de las

herramientas a utilizar.

Realizar el diagnóstico del estado actual del proceso productivo en la

empresa de confecciones.

Plantear las propuestas de mejora para solucionar los problemas

encontrados.

Implementar y validar el impacto de los beneficios.

Page 18: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

7

3. JUSTIFICACIÓN

Las directivas de la empresa Confecciones Yakoli S.A.S. en su necesidad de tener

un mejor desempeño en sus labores, busca herramientas y métodos que le permitan

lograr el objetivo de incrementar sus ingresos. Cabe resaltar que la empresa para

el 2015 esperaba incrementar su volumen de producción, pero debido a las

dificultades que presentan en el proceso temen que esta meta no se pueda

alcanzar.

Parte de los problemas que presentan en la línea de producción se debe a que en

el área insumos no cumple con el manejo adecuado de las materias primas, por tal

razón se propone este proyecto que busca mejorar la funcionalidad del área de

insumos. Mejorando la funcionalidad se espera reducir en un 60% los tiempos

muertos permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos, una reducción de

los altos volúmenes de inventario del proceso y la facturación oportuna de las

prendas.

Page 19: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

8

4. MARCO REFERENCIAL

4.1. Marco Contextual

El presente proyecto se realiza en la empresa Confecciones Yakoli S.A.S, dedicada

a la manufactura de camisas básicas con cuello en redondo y cuello en V,

actualmente se desempeña bajo la modalidad de maquila, fundada en el año 2004

por Jackeline Olivar Charjuelan. La empresa cuenta con 29 empleados en el área

operativa y 1 en el área administrativa, donde en la gran mayoría son mujeres, con

conocimiento empírico en temas de confección y manejo de máquinas textiles.

La empresa se ha especializado en la elaboración de prendas superiores en tejido

de punto y plano, además su servicio contiene: pegada de botón, corte de sesgo,

pegada al calor del transfer; su proceso de confección incluye trazo y corte, costura,

terminación y acabados, empaque y embalaje, atendiendo las exigencias y

características de los productos para cada uno de los clientes contratantes.

Confecciones Yakoli S.A.S. se ha creado con el propósito de satisfacer todos los

requerimientos de los clientes en todo lo referente a la fabricación de prendas de

vestir; busca destacarse en el departamento del Valle del Cauca en los próximos

años, como una empresa capaz de cumplir todas las especificaciones que exijan

los clientes, logrando beneficios para todas las partes, generando un compromiso

con el mejoramiento propio. Geográficamente la empresa está situada en:

Dirección: Carrera 28H No. 41 – 21

Barrio: Diamante

Ciudad: Santiago de Cali

Departamento: Valle del Cauca

País: Colombia

Page 20: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

9

4.2. Antecedentes

A lo largo de la historia se ha desarrollado metodologías y filosofías para establecer

y mejorar las normas de actuación de las organizaciones.

Six Sigma y Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) son enfoques de mejora de

la calidad y productividad que han sido implementados con gran éxito en grandes

empresas a nivel mundial, en el ámbito de la manufactura y los servicios (Felizzola

Jiménez & Luna Amaya, 2014).

En la actualidad se ha integrado estos dos conceptos para la implementación de un

enfoque, llamado “Lean Six Sigma”, que se adapta a las necesidades y

características de las PYMES. En la siguiente figura 1 se presenta el proceso

genérico para la ejecución de un proyecto Lean Six Sigma.

Figura 2. Metodología DMAIC para Proyecto Lean Six Sigma en PYMES

Fuente: (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014)

Page 21: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

10

De acuerdo (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014) la validación de esta

metodología se llevó acabo en una empresa pequeña dedicada a la fabricación de

muebles de madera. Teniendo en cuenta que la empresa hasta el momento de la

validación no contaba con un direccionamiento estratégico. Se identificó las metas

de la empresa entre las que estaba mejorar la productividad de sus procesos de

producción, los reprocesos, y tiempos de ciclo. En la empresa se identificaron los

siguientes puntos de mejora.

Tabla 3. Identificación de Focos de Mejora y Proyectos

Fuente: (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014)

Page 22: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

11

Con base en lo anterior se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 4. Resultados de los proyectos (expresado en pesos colombianos)

Fuente: (Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014)

Se concluyó que la metodología propuesta facilito de gran manera el despliegue de

Lean Six Sigma en la empresa seleccionada, ya que la metodología les aportó

elementos necesarios para diseñar e implementar cambios en las empresas que le

permitiera desarrollar de forma efectiva proyectos; identificar las áreas y procesos

en donde se debían enfocar las mejoras.

Page 23: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

12

4.3. Marco Conceptual

Burro

Es un soporte de madera utilizado para extender la prenda y poder realizar corte de

hilos e inspección (Infante Díaz & Erazo Delacruz, 2013).

Ficha técnica

Es un documento resumido, que contiene la descripción de las características de la

prenda, material o programa de manera detallada. Los contenidos varían

dependiendo del producto (Jefe de Producción Yakoli S.A.S).

Línea de producción

Las líneas de producción son sistemas de manufactura con múltiples estaciones y

un sistema fijo de ruta, pueden ser manuales, automáticas o híbridas. Es decir, las

operaciones de manufactura se realizan en forma secuencial de estación de trabajo

a estación de trabajo y el tipo de producto es idéntico o muy similar. (Wordpress

Sistemas de Manufactura, 2015)

Marquilla o Etiqueta

Estructura textil de tela o de punto de unas dimensiones pre-escritas. En la cara

están impresas o tejidas las especificaciones del producto.

Materia Prima o Insumo

Es el material que la empresa utiliza en la planta, pero que no ha sido procesado.

(Borja, 2015)

Orden de Producción (OP)

Es la solicitud para producir determinado producto. Contiene todas las

informaciones de especificaciones del producto y las instrucciones de producción

Page 24: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

13

para que el operador al recibir el documento sepa exactamente lo que debe hacer

(Metrics, 2015).

Patinador(a)

Persona encargada de suministrar materiales e insumos al módulo de producción

(Jefe de producción Yakoli S.A.S)

Proveedor

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras

empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. (Borja, 2015)

Muestra de Referencia

Estampado o modelo usado para determinar la calidad de un tejido; usa símbolos

técnicos y se adhiere a formas fijas. Tiene que demostrar todas las especificaciones

pertinentes con respecto a los acuerdos entre el productor y el cliente. (Texsite.info,

2015)

Sesgo

Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que se

usa para rematar bordes curvos. (Jefe de producción Yakoli S.A.S)

Trazo o Dibujo corte

Sistema de las partes individuales de un determinado producto textil, diseñado o

marcado en la tela de piel fijada y cuya finalidad es su uso en la producción.

(Texsite.info, 2015)

Tiempo normal

Tiempo que se requiere para que un operario estándar realice una operación

cuando trabaja a paso estándar, sin demoras por razones personales o por

circunstancias inevitables (Niebel & Freivalds, 2009).

Page 25: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

14

Tiempo Observado

Tiempo elemental de un ciclo, que se obtiene ya sea de manera directa o con la

resta de observaciones sucesivas (Niebel & Freivalds, 2009).

Tiempo estándar

Valor en unidades de tiempo para realizar una tarea, determinado con la aplicación

correcta de las técnicas de medición del trabajo por personal calificado (Niebel &

Freivalds, 2009).

Tiempo de reloj

Tiempo registrado para una lectura de reloj (Niebel & Freivalds, 2009).

Tiempo de espera o Tiempo muerto

Tiempo en que el operario no puede realizar trabajo útil debido a la naturaleza del

proceso o por falta inmediata de material (Niebel & Freivalds, 2009).

Page 26: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

15

4.4. Marco Teórico

La información suministrada va enfocada directamente con las teorías que soportan

la manufactura esbelta y sus definiciones. Estar al tanto de los términos técnicos es

de vital importancia para el entendimiento del trabajo y lo que se quiere dar a

conocer.

4.4.1. La manufactura esbelta (Lean Manufacturing)

La manufactura esbelta surgió para dar paso a una nueva etapa en los sistemas

productivos. Es una filosofía de trabajo que abarca todas las áreas de una empresa

donde propone enfocarse en la eliminación de los desperdicios, obteniendo

mayores beneficios utilizando menos recursos. Ha sido aplicado a una gran

variedad de sectores diferentes al del automóvil, en el que se originó y donde ha

tenido su mayor desarrollo (Tejeda, 2011). La manufactura esbelta puede

considerarse como una estrategia de producción, compuesta por varias

herramientas administrativas cuyo principal objetivo es ayudar a eliminar todas las

operaciones que no le agregan valor al producto (bien tangible o servicio) y a los

procesos, mejorando las operaciones en un ambiente de respeto al trabajador.

(Ballesteros Silva, 2008).

Los inicios de la manufactura esbelta no se centran solamente en Toyota. Se debe

reconocer que Henry Ford, con su sistema de producción Ford contribuyó en parte

con este proceso, pero fue Sakichi Toyoda, visionario e inventor, fundador con su

hijo Kiichiro de la Corporación Toyota Motor Company en 1930, quien implementó

la técnica como una filosofía de los sistemas modernos de producción. En esta

empresa siempre se ha pensado en cómo enseñar y reforzar el sistema que llevó a

los fundadores de la compañía a trabajar para innovar y pensar acerca de los

factores actuales que constituyen los problemas. (Ballesteros Silva, 2008).

De acuerdo a (Pyzdek & Keller, 2009.) la Manufactura Esbelta está soportada en

cinco principios básicos, que son: identificar y definir el valor (Value); identificar los

Page 27: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

16

flujos de valor (Value Stream); alinear las acciones de la organización con los flujos

de valor (Flow); permitir que las necesidades y expectativas del clientes jalonen

(Pull); y por último, perseguir la perfección (Perfection) mediante las herramientas

como el Justo a Tiempo (JIT), Kanban, 5S, Cambios Rápidos (SMED), el

Mantenimiento Total Productivo, el Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping),

los Poka Yokes, entre otros.

De acuerdo con (Ballesteros Silva, 2008) la implementación de manufactura

esbelta, con el empleo de sus diferentes herramientas genera beneficio a la

empresa y a sus empleados. Algunos de estos beneficios son:

1. Reducción de por lo menos el 50% en los costos de producción.

2. Reducción en los niveles de inventario.

3. Disminución del tiempo de entrega o lead time.

4. Mejor calidad de los productos (bienes y servicios)

5. Reducción mano de obra.

6. Mayor eficiencia de los equipos.

7. Disminución de los desperdicios o muda(en japonés)

Principios de la Manufactura Esbelta

Valor: El valor solo puede definirlo el consumidor final. Y solamente es definitivo

cuando se expresa en términos de un producto específico, que satisfice las

necesidades un precio concreto, en un momento determinado. (Jones & Womack,

2012). Es fundamental entender cuáles son los requisitos del cliente. Es lo primero

que se debe hacer en un pensamiento Lean y el fabricante es el encargado de crear

ese valor y ofrecerlo a precios que el cliente entienda que vale el producto y esto se

logra a través del diálogo con clientes específicos.

Identificar el flujo de Valor: Consiste en estudiar todas las operaciones del

proceso de producción en tres niveles: desde el concepto de diseño e ingeniería

hasta su lanzamiento, desde el flujo de información cuando se recibe la orden de

producción hasta que se despacha y desde el flujo físico de la materia prima hasta

Page 28: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

17

ser elaborado como un producto terminado en las manos del cliente. (Jones &

Womack, 2012).

Analizar el flujo de valor: permite identificar tres tipos de acciones que están

presentes en un proceso. Algunas actividades son las que realmente agregan valor,

otras actividades no agregan valor pero por algunas condiciones son necesarias

(estas deben ser simplificadas o reducidas) y otras que no agregan valor y pueden

ser eliminadas del proceso. (Jones & Womack, 2012).

El flujo continuo: Se puede lograr mediante la reducción del tiempo de preparación

de la maquinaria utilizando la herramienta de SMED para lograr producir pequeñas

cantidades, o balanceando la carga de trabajo entre los operarios, de modo que

todos tengan un tiempo de ciclo igual al takt time. (Jones & Womack, 2012).

Sistema de halado o “pull”: Como el cliente es la figura central del proceso

productivo, debe ser éste quien hale los productos en el momento que los desee y

que cada proceso hale del proceso anterior. Consiste en hacer que el sistema de

producción trabaje bajo los pedidos de los clientes o conforme va requiriendo la

siguiente etapa del proceso, en lugar de que el productor empuje el producto hacia

ellos. (Jones & Womack, 2012).

Perfección: Existe una actitud de continua revisión de los procesos buscando como

continuar eliminando desperdicios, siempre hay espacio para mejorar. El resultado

se estos esfuerzos se perciben en las reducciones de costes, esfuerzo y tiempos de

trabajo en todas las áreas de la empresa. (Tejeda, 2011).

Desperdicio: Manufactura esbelta originalmente ha identificado siete tipos de

desperdicios que no agregan valor al proceso de manufactura. (Contreras & Edber

Galindo Cota, 2007)

Sobre producción: Producir artículos para los que no existen ordenes de

producción; esto es producir algún producto antes de que el consumidor lo requiera,

lo cual provoca que las partes sean almacenadas y se incremente el inventario, así

como el costo de mantenerlo. Producto que no se vendió, producto que será vendido

Page 29: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

18

a un precio más bajo, producto realizado antes de ser requerido. (Contreras & Edber

Galindo Cota, 2007)

Espera: Los operadores esperan observando las máquinas trabajar o esperan por

herramienta, partes, etcétera. Es aceptable que la máquina espere al operador, pero

es inaceptable que el operador espere a la maquina o a la materia prima. Periodo

de producción nula, en el cual el operador, la máquina, o ambos esperan algo para

continuar trabajando. (Contreras & Edber Galindo Cota, 2007)

Transporte innecesario: El movimiento innecesario de algunas partes durante la

producción es un desperdicio. Esto puede causar daños al producto, lo cual genera

más trabajo. Movimiento de materias primas en el proceso de producción (desde la

compra hasta la entrega al cliente) (Contreras & Edber Galindo Cota, 2007)

Sobre procesamiento o procesamiento incorrecto: No tener claros los

requerimientos de los clientes causa en la producción que se hagan procesos

innecesarios, los cuales agregan costos en lugar de valor al producto. Realización

de pasos y movimientos innecesarios para la obtención del producto requerido por

el cliente. (Contreras & Edber Galindo Cota, 2007)

Inventarios: El exceso de materia prima, inventario en proceso o productos

terminados causan largos tiempos de entrega, obsolescencia de productos,

productos dañados, costos por transportación, almacenamiento y retrasos. También

el inventario oculta problemas tales como producción desnivelada, entregas

retrasadas de los proveedores, defectos, tiempos caídos de los equipos y largos

tiempos de set-up. Al mismo tiempo se necesita personal para cuidarlo, controlarlo

y entregarlo cuando sea necesario. Producto terminado y almacenado, Producto

almacenado entre fases del proceso. (Contreras & Edber Galindo Cota, 2007)

Movimiento innecesario: Cualquier movimiento innecesario hecho por el personal

durante sus actividades, tales como mirar, buscar, acumular partes, herramientas,

caminar, etcétera. Son procesos innecesarios entre pasos del proceso. Por ejemplo,

Page 30: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

19

guardar en un empaque el producto sin terminar y sacarlo del empaque para

continuar con el proceso.

Productos defectuosos o re-trabajos: Productos de partes defectuosas.

Reparaciones o re-trabajo, scrap, reemplazos en la producción e inspección

significan manejo, tiempo y esfuerzo desperdiciado. Productos que requieran

volverse a trabajar por tener defectos. (Contreras & Edber Galindo Cota, 2007)

4.4.2. Six Sigma

Es una estrategia de mejora continua enfocada al cliente, que busca encontrar y

eliminar las causas de errores, defectos y retrasos en los procesos. El símbolo (σ)

se usa para denotar la desviación estándar de un proceso. Seis Sigma es la

metodología que busca mejorar el desempeño de los procesos de una organización

y reducir su variación; con ello, es posible encontrar y eliminar las causas de los

errores, defectos y retrasos en los procesos del negocio. La estrategia Seis Sigma

se fundamenta en las herramientas y el pensamiento estadístico. Asimismo, tiene

tres áreas prioritarias de acción: Satisfacción del cliente, reducción del tiempo de

ciclo y disminución de los defectos (Humberto Gutierrez Pulido, 2012).

4.4.3. Metodología DMAIC

Es una metodología que consta de 5 pasos en las cuales se desarrollan una serie

de actividades que permite mediante métodos estadísticos, optimizar los procesos

de una empresa con el fin de reducir la variación. Los métodos estadísticos de la

metodología DMAIC son con el fin de: Definir los problemas y situaciones a mejorar,

Medir para obtener información y datos, Analizar la información recolectada,

Implementar mejoras a los procesos y finalmente, Controlar los procesos o

productos con el objetivo de alcanzar resultados sostenidos, lo que a su vez genera

un ciclo de mejoramiento continuo (Celis & Sanches Garcia, 2012)

Page 31: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

20

De acuerdo al autor (Reynolds, 2012) de define las etapas de la metodología

DMAIC:

Definir:

Por lo general, cuando las organizaciones abordan proyectos de mejora, su alcance

es demasiado amplio. El uso de Lean seis sigma define técnicas que ayudaran a

reducir el área de enfoque. Las primeras preguntas que se necesita hacer son:

¿Cuál es el problema que afecta al éxito de negocio?

¿Quién interna y externamente es la más afectada por el problema?

¿Qué “críticas de los clientes” están asociadas con el problema?

¿Dónde se produce el problema?

¿Cuál es la extensión o magnitud del problema?

¿Cómo sabes que es un problema?

El segundo paso es definir el proceso actual a través de actividades tales como la

documentación de procesos de alto nivel, recogiendo “voz del cliente”. La etapa de

Definir incluirá documentación de alto nivel, así como un caso de negocio

documentado y el Project Chárter. (Reynolds, 2012)

Medir

La fase medida se centra en capturar y medir las actividades dentro del proceso y

los resultados. Son capturados medidas basales de la ejecución del proceso. En

esta fase, el equipo de mejora comienza a cavar en los detalles de la documentación

del proceso "tal cual" en un diagrama de flujo del proceso. Una técnica de facilitación

ampliamente utilizado en este equipo ejercicio de mapeo proceso es conocido como

un evento de "Lean Kaizen" - un Kaizen Blitz es un seminario para los equipos de

varios días facilitado que traen las partes interesadas para trazar el proceso e

identificar áreas de mejora. Otras herramientas de mapeo proceso útil incluyen:

Page 32: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

21

Diagramas de flujo de procesos de nivel medio

El mapa de cadena de valor: un proceso asignada desde la perspectiva del

cliente

Diagramas SIPOC: un mapeo de los proveedores, insumos, procesos,

productos y clientes

Diagramas espagueti: Ilustrar cómo se puede ejecutar el proceso de manera

diferente por las distintas partes interesadas

La metodología Seis Sigma requiere el análisis cuantitativo de los datos; si no hay

ninguno disponible, entonces el foco debe permanecer en la evaluación cualitativa

del proceso. (Reynolds, 2012)

Analizar

La fase de Análisis se centra en el análisis de los datos recogidos en la fase de

medición. Estos datos son utilizados para ayudar a entender la variación en los

resultados y las actividades que las produjeron, junto con un análisis cuantitativo de

la causa y el efecto de las relaciones. Esta fase valida estadísticamente (o invalida)

la causa y efecto a través de la prueba de hipótesis. Incluso si no se tienen los datos

de medición de la línea de base, hay herramientas que pueden ayudar con el

descubrimiento de las causas profundas del problema (Reynolds, 2012):

Diagramas de causa y efecto (también conocidos como Ishikawa o Fishbone

diagramas): Este diagrama se genera a través de un proceso de intercambio

de ideas del equipo de todas las posibles causas de su problema. Las causas

se pueden agrupar en categorías.

Los modos de fallo y análisis de efectos (FMEA): Este diagrama muestra

cada paso del proceso, los modos de fallo potenciales, los efectos

potenciales de falla y las causas, junto con una clasificación de la gravedad,

frecuencia y capacidad de detectar.

El diagrama FMEA proporciona una agradable entrada en la fase de mejorar,

ya que los controles pueden ser identificados para mejorar el proceso

Page 33: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

22

existente. Una vez más, este diagrama puede ayudar a su equipo se enfoque

en áreas importantes.

Mejorar

En la fase de mejorar, una variedad de técnicas se puede aprovechar para la

identificación de soluciones, incluyendo la lluvia de ideas y otras técnicas de

generación de ideas. A medida que el equipo va a través de la iniciativa de mejora,

una amplia variedad de ideas de solución se puede generar. Las siguientes son

algunas de las herramientas que pueden ayudar a establecer prioridades (Reynolds,

2012):

Matrix Pugh: En una Matriz Pugh, se identifica cada paso del proceso (filas)

y se asigna a una matriz de posibles soluciones (columnas). Las soluciones

se clasifican con relación a la etapa de proceso (positivo, neutral, negativo).

Una puntuación total se calcula para cada solución. Esto le permite ver donde

sus ideas pueden tener un impacto positivo o negativo en todo el flujo del

proceso, y ayuda a priorizar las soluciones de alto impacto.

Análisis EPIC: El EPIC (facilidad, el rendimiento, el impacto, costo) la

evaluación de sus soluciones es otra forma de validar. Cada área de la

solución está en el puesto de 1 a 5 en estos cuatro criterios, y se genera una

puntuación. Por ejemplo, es posible que tenga una idea excelente que es

demasiado costoso de implementar (como la reestructuración o reemplazar

su infraestructura analítica).

Mapas de valor de estado futuro: Te permite imaginar lo que su proceso se

ve como en un futuro mundo perfecto. Esta es una gran manera de ilustrar

las mejoras de tu mapa actual valor de estado anterior

Page 34: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

23

Controlar

La fase de control es la fase final de la metodología donde en esta fase se debe

llevar un control de los cambios realizados actualizando los datos en un periodo

estricto. La fase de Control asegura que se queda en la aplicación posterior de pista.

El proyecto de mejora de proceso termina formalmente, pero la vigilancia se pone

en marcha en forma de planes de control o diagramas FMEA actualizados con

planes de acción recomendados. (Reynolds, 2012)

4.4.4. Herramientas aplicadas a la Metodología DMAIC

Herramientas de la Etapa Definir

Mapa de Cadena de Valor ( Value Stream Mapping)

El Mapa de Cadena de Valor es una visión del negocio donde se muestra tanto el

flujo de materiales como el flujo de información desde el proveedor hasta el cliente.

Se trata de plasmar en un papel de una manera sencilla y visual, todas aquellas

actividades que se realizan actualmente para obtener un producto, para identificar

así cuál es la cadena de valor (actividades necesarias para transformar materiales

e información en un producto terminado o en un servicio). (Véase figura 3.)

Figura 3. Flujo de Información

Fuente: (Rajadell Carreras & Sánchez García, Lean Manufacturing: La evidencia de

una necesidad, 2010)

Page 35: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

24

Al obtener de una forma muy visual el mapa de la cadena de valor, permite identificar

las actividades que no aportan valor añadido al negocio con el fin de eliminarlas y

poder ser más eficientes.

Simbología para el VSM

Como es sabido, un signo cumple su función de una manera directa (puede formar

parte de un lenguaje visual, como ocurre con las señales de tráfico). Los signos

presentan la particularidad de que ofrecen un mensaje simple de relevancia

inmediata y momentánea. Por su parte, un símbolo es una imagen que representa

una idea, que compendia una verdad universal. Un sistema de símbolos se

compone de un conjunto de símbolos interrelacionados. Fuente: (Rajadell Carreras

& Sánchez García, Lean Manufacturing: La evidencia de una necesidad, 2010)

Para establecer el VSM se dispone de un sistema formal de símbolos que permite

representar en un papel todos los procesos encontrados en un sistema productivo.

A continuación símbolos de flujo de materiales:

Figura 4. Símbolos del Flujo de Materiales

Fuente: (Rajadell Carreras & Sánchez García, Lean Manufacturing: La evidencia de

una necesidad, 2010)

Page 36: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

25

La simbología estándar que se utiliza para la identificación del flujo de la información

es la siguiente:

Figura 5. Símbolos del Flujo de información

Fuente: (Rajadell Carreras & Sánchez García, Lean Manufacturing: La evidencia de

una necesidad, 2010)

Diagrama SIPOC

De acuerdo con (S. Parkash, 2011) SIPOC significa Proveedores, Entradas,

Proceso, Productos y Clientes. Análisis SIPOC es una metodología de mejora de

procesos de análisis que se emplea basado en la representación esquemática de

elementos clave de un proceso de saber: Proveedores, entradas del proceso,

proceso en sí, salidas del proceso y clientes (los destinatarios del proceso). Esta

herramienta de análisis se utiliza principalmente para comprender y mejorar aún

más un proceso individual dentro de un negocio.

El Cliente salida SIPOC o Proveedor Proceso de entrada es un formato de flujo de

proceso que nos ayuda a:

Entender qué insumos se requieren para alcanzar la salida correcta.

Desarrollar propósito o misión del equipo.

Page 37: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

26

Identificar posibles oportunidades para eliminar algunos productos sin valor

agregado.

Seleccionar un proceso central para rediseñar.

Claridad en el cliente clave o relaciones con los proveedores que necesitan

mejorar.

Figura 6. Diagrama SIPOC

Fuente: Los Autores de acuerdo a información suministrada Diplomado Lean Six

Sigma 2014

Para cada elemento de SIPOC - a partir del cliente – preguntarse a sí mismo:

1. ¿Quiénes son nuestros clientes y qué es lo que quieren?

2. ¿Qué productos (bienes o servicios) con las características y beneficios que nos

proporcionamos?

3. ¿Qué procesos y sistemas son necesarios para producir esos resultados y cómo

son actualmente monitoreados?

4. ¿Qué insumos se necesitan?

5. ¿Qué proveedores pueden mejor proveer los insumos necesarios - y ¿cómo

sabemos esto?

Page 38: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

27

Para completar la cadena SIPOC:

Comenzar con productos Salidas / servicio.

Trabajar hacia atrás desde allí mediante la identificación de los procesos que

producen esas salidas.

Las entradas a los procesos.

Los proveedores de los insumos (internos y externos).

Terminar la identificación de todos los clientes (internos y externos).

Diagrama de Proceso

Es una representación gráfica de la secuencia de los pasos actividades de un

proceso. Por medio de este diagrama es posible ver en qué consiste el proceso y

como se relacionan las diferentes actividades; asimismo, es de utilidad para analizar

y mejorar el procesos (Véase el ejemplo figura 6.). (Gutiérrez Pulido & De la Vara

Salazar, 2013)

Figura 7. Diagrama de Proceso

Fuente: Los Autores

La Voz del Cliente (VOC)

Es el término utilizado para describir las necesidades o requisitos establecidos y no

declarados de los clientes. La voz del cliente se puede capturar en una variedad de

formas: debate directo o entrevistas, encuestas, grupos de enfoque, las

especificaciones del cliente, la observación, los datos de garantía, informes de

campo, los registros de quejas, etc. (Ordoñez, 2014)

Page 39: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

28

Herramientas de la Etapa Medir

Diagrama de Pareto

De acuerdo con los autores (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2013) Se

reconoce que más del 80% de la problemática en una organización es por causas

comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera

permanente sobre los procesas. Pero, además, en todo proceso son pocos los

problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática

global de un proceso o una empresa. El diagrama de Pareto tiene como objetivo

ayudar a localizar los problemas vitales, así como sus principales causas. La

viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamada principio

de Pareto, conocido como “Ley 80-20” en el cual se reconoce que pocos elementos

(20%) general la mayor parte del efecto (80%) y el resto de los elementos propician

muy poco del efecto total.

El grafico de barras ayuda a identificar prioridades y causas, ya que se ordenan por

orden de importancia a los diferentes problemas que se presentan en un proceso

(Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2013).

De acuerdo al autor (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2013) se define los

pasos para la construcción de un diagrama de Pareto:

1. Es necesario decidir y delimitar el problema o área de mejora que se va a

atender, así como tener claro qué objetivos se persigue. A partir de lo

anterior, se procede a visualizar o imaginar qué tipo de diagrama de Pareto

puede ser útil para localizar prioridades o entender mejor el problema.

2. Con base en lo anterior se discute y decide el tipo de datos que se van a

necesitar, así como los posibles factores que sería importante estratificar.

Entonces, se construye una hoja de verificación bien diseñada para la

colección de datos que identifique tales factores.

Page 40: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

29

3. Si la información se va tomar de reportes anteriores o si se va a colectar, es

preciso definir el periodo del que se tomaran los datos y determinar a la

persona responsable de ello.

4. Al terminar de obtener los datos se construye una tabla donde se cuantifique

la frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás información.

5. Se decide si el criterio con el que se van a jerarquizar las diferentes

categorías será directamente la frecuencia o si será necesario multiplicarla

por su costo o intensidad correspondiente. De ser así, es preciso

multiplicarla. Después de esto, se procede a realizar la gráfica.

6. Documentación de referencia del diagrama de Pareto, como son títulos,

periodo, área de trabajo, Etc.

7. Se realiza la interpretación del diagrama de Pareto y, si existe una categoría

que predomina, se hace un análisis de Pareto de segundo nivel para localizar

los factores que más influyen en el mismo.

Estudio de Tiempos

El estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo empleada para registrar

los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea

definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de

averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según la norma de ejecución

preestablecida. (Kanawaty, 1996)

De acuerdo con (Cruelles, 2013) uno de los objetivos del estudio de métodos y

tiempos parametrizados es poder conocer el tiempo estándar de una tarea para los

productos o artículos que se le elabora a partir de esta, en función de ciertos

variables o dichos artículos, sin necesidad de estudiar cada uno de ellos. Para ello

es necesario:

Datos estándar: Tiempos de operaciones que sean comunes a distintas

tareas y productos.

Page 41: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

30

Fórmulas de tiempo: soluciones a la variación de la frecuencia y los tiempos

normales de las operaciones en función de las variables del producto y del

tamaño de lote.

Guardar en bases de datos tanto los datos estándar como sus fórmulas y

ecuaciones para utilizarlo en la construcción de estudios de métodos y

tiempos de cada tarea. (Cruelles, 2013).

Técnica del estudio de tiempos con cronometro

Según (Criollo, 2005) es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible,

con base en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar

a cabo una tarea determinada. Un estudio de tiempos con cronometro se lleva a

cabo cuando:

a) Se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea.

b) Se presentan quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo

que insume una operación.

c) Surgen demoras causadas por una operación lenta, que ocasiona retrasos en las

demás operaciones.

d) Se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema.

e) Se detectan bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna maquina

o grupo de máquinas.

Page 42: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

31

Herramientas de la Etapa Analizar

Diagrama de causa y efecto (Ishikawa)

El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa es un método grafico que relaciona un

problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La

importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas

que afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar

de manera directa las soluciones sin cuestionar cuales son las verdaderas causas

(Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2013).

Figura 8. Diagrama Ishikawa

Fuente: Los Autores

El diagrama de Ishikawa es el método grafico que relaciona un problema o efecto

con sus posibles causas, además, ayuda a no dar por obvias las causas, sino que

se trate de ver el problema desde diferentes perspectivas.

Problema

Medición

Maquinaria

Materiales

Mano de

obra

Método

Medio

Ambiente

Page 43: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

32

Método de las 6 M

El método de las 6 M es el más común y consiste en agrupar las causas potenciales

en seis ramas principales (6 M): Métodos de trabajo, mano de obra, materiales,

maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis elementos definen de manera

global todo proceso y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por

lo que es natural esperar que las causas de un problema estén relacionadas con

alguna de las 6 M (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2013).

1. Mano de obra o gente

Conocimiento (¿la gente conoce su trabajo?)

Entrenamiento (¿los operadores están entrenados?)

Habilidad (¿los operadores han demostrado tener habilidad para el

trabajo que realizan?)

Capacidad (¿se espera que cualquier trabajador lleve a cabo su labor

de manera eficiente?)

¿la gente está motivada? ¿Conoce la importancia de su trabajo por la

calidad?

2. Métodos

Estandarización (¿las responsabilidades y los procedimientos de

trabajo están definidos de manera clara y adecuada o dependen del

criterio de otra persona?)

Excepciones (¿Cuándo el procedimiento estándar no se puede llevar

a cabo existe un procedimiento alternativo definido claramente?)

Definición de operaciones (¿están definidas las operaciones que

constituyen los procedimientos?, ¿Cómo se decide si la operación fue

realizada de manera correcta?)

3. Maquinas o equipos

Capacidad (¿las maquinas han demostrado ser capaces de dar la

calidad que se requiere?)

Page 44: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

33

Condiciones de operación (¿las condiciones de operación en términos

de las variables de entrada son las adecuadas?)

Herramientas (¿hay cambios de herramientas periódicamente?)

Ajustes (¿los criterios para ajustar las maquinas son claros y han sido

determinados de forma adecuada?)

Mantenimiento (¿hay programas de mantenimiento preventivo?)

4. Material

Variabilidad (¿se conoce como influye la variabilidad de los materiales

o materia prima sobre el problema?)

Cambios (¿ha sabido algún cambio reciente en los materiales?)

Proveedores (¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores?)

Tipos (¿se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales?)

5. Mediciones

Disponibilidad (¿se dispone de las mediciones requeridas para

detectar o provenir el problema?)

Definiciones (¿están definidas de manera operacional las

características que son medidas?)

Tamaño de muestra (¿han sido suficientes más piezas?)

Repetitividad (¿se tiene evidencia de que el instrumento de medición

es capaz de repetir la medida con la precisión requerida?)

Reproducibilidad (¿se tiene evidencia de que los métodos y criterios

usados por los operadores para tomar mediciones son adecuados?)

Calibración (¿existe algún sesgo en las medidas generadas por el

sistema de medición?)

Page 45: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

34

6. Medio ambiente

Ciclos (¿existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de

condiciones del medio ambiente?)

Temperatura (¿la temperatura ambiental influye en las operaciones?)

Análisis es de modo y efecto de las fallas (AMEF)

La metodología del análisis de modo y efecto de fallas (AMEF, FMEA, Failure Mode

and Effects Analysis) permite identificar las fallas potenciales de un producto o un

proceso y, a partir de un análisis de su frecuencia, formas de detección y el efecto

que provocan; estas fallas se jerarquizan (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar,

2013).

Actividades para realizar un AMEF

1. Delimitar al producto o proceso que se le aplicara el AMEF

2. Identificar y examinar todas las formas posibles en que puedan ocurrir fallas

de un producto o proceso

3. Para cada falla, identificar su efecto y estimar la severidad del mismo.

4. Encontrar las causas potenciales de la falla y estimar la frecuencia de

ocurrencia de falla debido a cada causa.

5. Hacer una lista de los controles o mecanismos que existen para detectar la

ocurrencia de la falla, antes de que el producto salga hacia procesos

posteriores o antes de que salga del área de manufactura. Además, estimar

la probabilidad de que los controles hagan la detección de la falla.

6. Calcular el número prioritario de riesgo (NPR), que resulta de multiplicar la

severidad por la ocurrencia por la detección.

7. Establecer prioridades de acuerdo con el NPR, y para los NPR más altos

decidir acciones para disminuir la severidad y/u ocurrencia, o en el peor de

los casos mejorar la detección. Todo el proceso seguido debe quedar

documentado en un formato AMEF.

Page 46: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

35

8. Revisar y establecer los resultados obtenidos, lo cual incluye precisar las

actividades tomadas y volver a calcular el NPR

Tabla 5. Escala de Severidad, Ocurrencia y Probabilidad de Detección

Fuente: (Garcia, Santana, Zumalacárregui, Quintana, Ramos, & Beldarraín, 2012)

Herramientas de la Etapa Mejorar

Metodología 5’s

Las 5S es un programa para talleres y oficinas que consiste en desarrollar

actividades de orden, limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo,

que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/ grupal,

mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos y la

productividad.

Consideraciones Previas

De acuerdo con el autor (Rodríguez, 2010) para abordar el tema de las 5’s se debe

determinar primeramente los aspectos necesarios que se requiere para aplicar con

éxito las herramientas de manufactura esbelta, sin importar cuál de estas sea la

seleccionada. Los puntos importantes a tener en cuenta son:

Page 47: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

36

a. Realizar la capacitación a los involucrados en el proceso acerca de la

metodología de manufactura esbelta, dando a conocer todos los aspectos

en general con el fin de crear conciencia en las personas de lo que esta

metodología puede ofrecer.

b. Crear equipos de trabajo, constituidos por integrantes de las diferentes

estaciones del proceso productivo seleccionado, se debe escoger a un líder

que será la encargado de liderar la implementación; este líder deber ser una

persona comprometida y con capacidad de liderazgo.

c. Hacer un registro fotográfico: se debe registrar la situación o estado real de

las estaciones del proceso a través de varias fotografías, que a su vez estas

puedan ser utilizadas como argumento para evidenciar la problemática con

respecto al orden y la limpieza. El estudio de este registro debe estar dirigido

a la búsqueda de las soluciones a la condiciones encontradas con el objetivo

de establecer que elemento innecesarios ocupan un porcentaje de espacio

y limitan la disponibilidad del área.

d. Establecer los Criterios de Clasificación y Evaluación de elementos: En esta

etapa del proceso de debe precisar cuáles son los elementos que se

necesitan realmente. En esta altura del proceso es indispensable definir tales

criterios como: la situación en la que se encuentra, la relevancia y

conveniencia, la frecuencia del uso y la cantidad. En la figura 8 se detalla los

criterios para clasificar y evaluar los elementos. (Rodríguez, 2010)

Page 48: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

37

Figura 9. Criterios de Clasificación y Evaluación de Elementos

Fuente: adaptado de (Rodríguez, 2010)

e. Elaborar tarjetas rojas: Es una herramienta utilizada para descartar lo

clasificado como innecesario, para lo cual se diseña una tarjeta denominada

“tarjeta roja”, de manera que llame la atención y a la vez sugiera una acción

a tomar. El color rojo es para facilitar la identificación.

Page 49: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

38

Figura 10. Ejemplo de Tarjetas Rojas

Fuente: (Infante Díaz & Erazo Delacruz, 2013)

f. Elaborar informe de notificación de desecho: Todo lo que se ha realizado

debe documentarse, es decir, cada departamento/ área de trabajo elabora y

registra el listado de los elementos innecesarios, especificando: área,

responsable, fecha, nombre del elemento, cantidad, estado, ubicación,

motivo del retiro y acción sugerida, de acuerdo a la tabla 6. sin embargo, la

última columna “Decisión final” será completada por la directiva. (Rodríguez,

2010)

Page 50: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

39

Tabla 6. Ejemplo Informe De Notificación De Desechos

Fuente: (Rodríguez, 2010)

De acuerdo con el autor: (Rajadell Carreras & Sánchez García, Lean Manufacturing:

La evidencia de una necesidad, 2010) La implantación de las 5S sigue un proceso

establecido en cinco pasos, cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la

adaptación a la cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos. A

continuación se resume los principios básicos de las 5S en forma de cinco fases.

Fases de implementación de las 5’S

Organizar y Seleccionar (Seiri): La primera de las 5S significa clasificar y eliminar

del área de trabajo todos los elementos innecesarios para la tarea que se realiza.

Por tanto, consiste en separar lo que se necesita de lo que no se necesita, y

controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos inútiles que originan

despilfarros (Rodríguez, 2010):

Incremento de manipulaciones y transportes.

Accidentes personales.

Pérdida de tiempo en localizar cosas.

Obsoletos, no conformes, etc.

Coste del exceso de inventario.

Falta de espacio

Page 51: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

40

Uno de los principales enemigos del seiri es el “esto puede ser útil más adelante”,

que conduce a coleccionar elementos innecesarios que molestan y quitan espacio.

La aplicación del seiri comporta:

Separar aquello que es realmente útil de aquello que no lo es.

Mantener lo que se necesita y eliminar lo que sobra.

Separar los elementos necesarios según su uso y a la frecuencia de

utilización.

Aplicar estas normas tanto a materiales tangibles (herramientas, máquinas,

piezas, etc.) como intangibles (información, ficheros, etc.).

Ordenar (Seiton): Organizar los elementos clasificados como necesarios, de

manera que se puedan encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar

de ubicación de estos elementos necesarios e identificarlos para facilitar la

búsqueda y el retorno a su posición. La actitud que más se opone a lo que

representa seiton, es la de “ya lo ordenaré mañana”, que acostumbra a convertirse

en “dejar cualquier cosa en cualquier sitio”. La implantación del seiton comporta

(Rodríguez, 2010):

Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenaje y zonas de paso.

Disponer de un lugar adecuado.

Evitar duplicidades (cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa).

Limpiar (Seiso): significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar el fuguai

(palabra japonesa traducible por defecto) y eliminarlo. En otras palabras, seiso da

una idea de anticipación para prevenir defectos (Rodríguez, 2010). La aplicación del

seiso comporta:

Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.

Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria.

Centrarse tanto o más en la eliminación de las causas de la suciedad que en

las de sus consecuencias.

Page 52: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

41

Mantener la Limpieza (Seiketsu): es la metodología que permite consolidar las

metas alcanzadas aplicando las tres primeras “S”, porque sistematizar lo hecho en

los tres pasos anteriores es básico para asegurar unos efectos perdurables.

Estandarizar supone seguir un método para aplicar un procedimiento o una tarea

de manera que la organización y el orden sean factores fundamentales.

La estandarización fija los lugares donde deben estar las cosas y donde deben

desarrollarse las actividades, y en especial la limpieza e inspecciones, tanto de

elementos fijos (máquinas y equipamiento) como móviles (por ejemplo, lo que nos

llega de los proveedores). Un estándar es la mejor manera, la más práctica y sencilla

de hacer las cosas para todos, ya sea un documento, un papel, una fotografía o un

dibujo. La aplicación del seiketsu comporta:

Mantener los niveles conseguidos con las tres primeras “S”.

Elaborar y cumplir estándares de limpieza y comprobar que estos se aplican

correctamente.

Transmitir a todo el personal la enorme importancia de aplicar los estándares.

Disciplina (Shitsuke): Shitsuke se puede traducir por disciplina o normalización, y

tiene por objetivo convertir en hábito la utilización de los métodos estandarizados y

aceptar la aplicación normalizada. Uno de los elementos básicos ligados a shitsuke

es el desarrollo de una cultura de autocontrol, el hecho de que los miembros de la

organización apliquen la autodisciplina para hacer perdurable el proyecto de las 5S,

siendo ésta la fase más fácil y más difícil a la vez (Rodríguez, 2010)

La más fácil porque consiste en aplicar regularmente las normas establecidas y

mantener el estado de las cosas. La más difícil porque su aplicación depende del

grado de asunción del espíritu de las 5S a lo largo del proyecto de implantación.

La aplicación del shitsuke comporta:

Respetar las normas y estándares reguladores del funcionamiento de una

organización.

Reflexionar sobre el grado de aplicación y cumplimiento de las normas.

Page 53: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

42

Mantener la disciplina y la autodisciplina, mejorando el respeto del propio ser

y de los demás.

Realizar auditorías que deben ser conocidas por todos los miembros del

equipo para facilitar la autoevaluación.

Control Visual

Cualquier lugar que visite siempre observará rótulos, señales, dibujos, símbolos y

avisos que hacen que la atención se centre en el mensaje que quiere expresar. Un

sistema de control visual se puede representar mediante un gráfico de diferente

tamaño, forma y color, diseñado para facilitar la comunicación sin palabras o

interpretar su significado inmediatamente, por ejemplo: No fumar.

En la empresa igualmente se debe pensar en cómo llamar la atención de algo que

esta fuera de lo normal. Si se usan correctamente los símbolos y/o colores se creará

un sistema de trabajo que ayudará a distinguir tanto el funcionamiento correcto de

equipos y aparatos, a través de la verificación de los puntos de control, como la

correcta colocación de la documentación, mediante su orden lógico. (Rodríguez,

2010)

Kanban

De acuerdo con (Rajadell Carreras & Sánchez García, Lean Manufacturing: La

evidencia de una necesidad, 2010) Se denomina Kanban a un sistema de control y

programación sincronizada de la producción basado en tarjetas (en japonés kanban,

aunque pueden ser otro tipo de señales), que consiste en que cada proceso retira

los conjuntos que necesita de los procesos anteriores, y estos comienzan a producir

solamente las piezas, subconjuntos y conjuntos que se han retirado,

sincronizándose todo el flujo de materiales de los proveedores con el de los talleres

de la fábrica, y éstos con la línea de montaje final. Se distinguen dos tipos de

kanbans:

El kanban de producción indica qué y cuánto hay que fabricar para el proceso

posterior.

Page 54: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

43

El kanban de transporte que indica qué y cuánto material se retirará del

proceso anterior.

Consideraciones para implementar Kanban:

Conocer en detalle la programación de la producción.

Establecer un flujo racional de materiales.

Hacer uso del Kanban, ya sea de señal, producción o transporte. (aquí es

posible establecer reglas o normas de prioridad)

Contar con un flujo adecuado de información desde el cliente hasta el cliente.

Estar en capacidad de actualizar en forma permanente el sistema Kanban y

hacer su respectiva retroalimentación.

Cumplidos los anteriores requisitos se aplican las siguientes fases en la

implementación del sistema:( ver figura 10)

Figura 11. Fases en la implementación del Sistema Kanban

Fuente: (Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2008)

Fase 1. Entrenamiento del personal

Es necesario entrenar a todo el personal en los principios de Kanban, y los

beneficios de usar Kanban. Todos los niveles de la organización deben comprender

los fundamentos de Kanban, sus beneficios y su razón de ser. Si no participan en

forma activa, se verán afectados por los cambios que se van presentando. Debe

Page 55: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

44

existir un compromiso total del nivel directivo con acertadas políticas que garanticen

el éxito de la implementación del sistema. Los trabajadores llegan adquirir tanta

habilidad que ellos mismos pueden resolver gran cantidad de problemas.

Fase 2. Implementación de Kanban y áreas criticas

Se comienza con un proyecto piloto en un área que pueda ser aislada de los flujos

de materiales del resto de la planta. Aquí, surgirán una serie de situaciones ocultas

que exigen que el personal mejore su plan de entrenamiento. Igualmente es la

oportunidad para revisar aspectos relacionados con diseño de proceso, control de

calidad, programación y control de la producción, mejorar el diseño de los productos

con tendencia hacia la estandarización, buscar la reducción de inventarios,

eliminación de almacenamientos innecesarios, y establecer un adecuado trabajo

con los proveedores.

Fase 3.Implementación del Kanban den las demás áreas

Con la participación de las directivas de la empresa se puede hacer extensivo el

proyecto a las demás áreas de la organización.

Fase 4. Evaluación del sistema Kanban y ajustes Respectivos

Tanto en los niveles de inventario como en los tiempos entre un proceso y otro es

necesario tomar en cuenta que ningún trabajo debe realizarse por fuera de la

secuencia establecida y si surge algún problema o inconveniente, debe informarse

al supervisor con prontitud.

Page 56: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

45

Herramientas de la Etapa Controlar

Indicadores de Gestión

De acuerdo con (D'Elia, 2011) un indicador de gestión es la expresión cuantitativa

del comportamiento o desempeño de una empresa o departamento, cuya magnitud,

al ser comparada con algún nivel de referencia, nos podrá estar señalando una

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el

caso. También nos permite analizar áreas como uso de los recursos, cumplimiento

del programa, errores en documentos etc.

Para trabajar con los indicadores, debemos establecer todo un sistema que vaya

desde la correcta aprehensión del hecho o característica hasta la toma de

decisiones acertadas para mantener; mejorar e innovar el proceso del cual dan

cuenta. En ese sentido se hace necesario definir una metodología estructurada

para establecer los indicadores de gestión, en la siguiente figura se representa las

fases a seguir para definir los indicadores.

Figura 12. Metodología para definir indicadores

Fuente: (Sáchez Martorelli, 2013)

Page 57: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

46

De acuerdo con (Sáchez Martorelli, 2013) se construye los indicadores

considerando los siguientes elementos:

1. Nombre del indicador: El nombre debe ser concreto y no generar

ambigüedades. Debe ser diferenciador.

2. Objetivo: se refiere al objetivo estratégico, táctico u operativo al cual está

asociado el indicador.

3. La Definición: esto es la descripción de la variable que se quiere medir,

también puede ser definida como una expresión matemática o fórmula que

cuantifica el estado de la característica o hecho que se quiere controlar. La

definición de una variable debe ser específica y debe evitar incluir causas

/soluciones.

4. La intención del indicador debe estar muy clara, expresa la razón de ser de

la medición y lo que se pretende (maximizar, minimizar, eliminar, etc.) con el

mismo. En la intención del indicador se deben determinar las acciones a

tomar en casos contingencias (medidas preventivas y correctivas).

5. El nivel de referencia: permite definir las desviaciones en algunos casos se

transforma en meta. Existen distintos niveles de referencia: histórico,

estándar, teórico, a requerimiento, competitivo, político, mensual, consensual

o planificado, de benchmarking, entre otros.

6. La unidad de Medición se refiere a la unidad en que se mide el indicador,

bien sea en miles. Millones, dólares, pesos, km, etc. La definición exacta de

las unidades elimina dudas al respecto.

7. La Periodicidad: está definida por la frecuencia en que debe ser tomada la

medida y la frecuencia en que se evalúa o se reporta. La frecuencia en que

se toman los datos suele ser mayor o igual a la frecuencia en que se evalúa.

Por ejemplo, se toman los datos semanalmente y se evalúa (reporta) en su

conjunto mensualmente.

8. El Responsable: es quien actúa de acuerdo a la información que suministra

el indicador y su posible desviación del nivel de referencia. Debe existir un

Page 58: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

47

responsable por fijar la meta, un responsable por cumplir la meta y un

responsable por hacer el control de la gestión, Por razones de auditoría, el

primero debe ser diferente del segundo, aunque cada vez con las frecuencia,

quien ejecuta la acción es quien hace el seguimiento y quien controla y

reporta.

9. Las Fuentes: O los puntos de lectura o medición se refiere a dónde y cuándo

se deben realizar las mediciones. Puede estar referido a sistemas de

información de gestión, sistemas contables, financieros de recursos

humanos, operativos, de mercadeo.

10. Fuentes y enfoques para establecer metas: Existen distintos métodos:

histórico, estándar, teórico, a requerimiento, competitivo, político, mensual,

consensual o planificado, de benchmarking, entre otros. Debe indicarse

específicamente la fuente y el método seleccionado, así como el enfoque

utilizado: Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad, Impacto.

11. Las Relaciones. Se refiere a la interrelación del indicador con otro

previamente definido. Es frecuente en indicadores compuestos (aquellos que

se componen en una fórmula, razones o proporciones, como los indicadores

de eficiencia)

12. El sistema de procesamiento o toma de decisiones: se refiere a la forma.

(manual o automática) como debe ser recolectada la información, dónde y

cómo será procesada. Aquí puede indicarse el tipo de gráfico a usar para

evaluar y presentar la información (barras, líneas, Pareto, radial, etc.).

13. Las Metas: son los valores de referencia o nivel acordados en cuanto al

desempeño que debe ser alcanzado para satisfacer los objetivos de la

organización.

14. Notas y supuestos: Algunos tipos de indicadores están sujetos en su

desempeño a determinadas variables o en su alcance, solo incluyen algunos

componentes.

Page 59: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

48

En la siguiente figura se detalla la plantilla a utilizar para la ilustración del indicador.

Figura 13. Plantilla de Indicador

Fuente:( (Sáchez Martorelli, 2013) cedida por NGR Consultores C.A.)

Page 60: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

49

5. METODOLOGÍA

5.1. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se desarrollara será descriptivo, ya que se pretende

determinar aquellos elementos y características del problema, buscando identificar

las posibles causas, analizarlas y realizar una propuesta con la que se pueda

mejorar la problemática. Para el desarrollo de la propuesta se empleará la

Metodología DMAIC

5.2. Etapas de La Metodología DMAIC

Etapa Definir

En esta etapa se realizará el diagnóstico del estado actual del proceso productivo,

se detallará las problemáticas y se identificará los puntos a atacar.

Etapa Medir

En esta etapa se busca cuantificar el estado actual del proceso productivo.

Etapa Analizar

En esta etapa se analizan los datos con el fin de profundizar más en las causas

que pueden estar afectando el rendimiento de las áreas, se identifica los

desperdicios que es finalmente el objetivo del proyecto. Así mismo se determina

las mejoras realizar.

Etapa Mejorar

En esta etapa se Implementará las mejoras en las áreas de insumo aplicando la

Metodología DMAIC en compañía de las herramientas de la Metodología de Lean

Six Sigma.

Page 61: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

50

Etapa Controlar

Se define el control y seguimiento a las mejoras establecidas, así mismo se validan

los beneficios esperados.

6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DMAIC

A continuación se desarrollará el estudio de las problemáticas empleando la

metodología DMAIC.

6.1. ETAPA DEFINIR

En esta etapa se describe el proceso que se realiza en el área de insumos, se

identifica la voz el cliente, posteriormente se identifica los problemas más

frecuentes que se presentan en el área.

Descripción del proceso en el área de Insumos

Para describir el proceso actual del área de insumos se utiliza la herramienta SIPOC

con la cual se puede obtener una visión más amplia del proceso, quienes son los

proveedores, sus entradas y sus salidas. Con el diagrama SIPOC se identificó los

materiales que el área de insumos provee a las demás áreas de la empresa, cabe

resaltar que no todas las materias primas tienen el mismo trato al ser ingresadas al

área de insumos, para un mejor entendimiento (ver figura 13).

Page 62: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

51

Figura 14. Diagrama SIPOC (actual) - Área de insumos

Fuente: Los Autores

En consecuente, la figura 14 muestra el diagrama de proceso para detallar las

actividades que se generan en el área.

Figura 15. Diagrama de proceso área de insumos

Fuente: Los Autores

Page 63: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

52

Descripción del proceso actual

Recepción: En esta actividad el encargado recibe las materias primas de los

proveedores y clientes. Actualmente esta labor suele ser realizada por el encargado

de corte, alternando sus funciones entre las áreas.

Almacenamiento: En esta actividad se realiza una previa clasificación de las

materias primas, separando los trazos, corte, telas, las cuales son enviadas al área

de corte, mientras que los botones, marquillas, etiquetas, son almacenados en el

área de insumos. Esta labor suele ser en ocasiones realizada por el encargado de

corte u otro operario del área de costura.

Alistamiento: En esta actividad se realiza la preparación de los insumos que se

requiere según la orden de producción, se preparan las marquillas, Sticker,

instrucciones de lavado etc. la ejecución de esta actividad es alternada por las

operarias del área de costura. Cabe aclarar que está actividad se realiza justo en el

momento que se va a realizar la orden de producción, de tal manera que no se

verifica las cantidades y tampoco el estado de la materia prima etc.

Entrega: se hace la entrega de las materias primas al operario de la máquina que

lo requiera.

Voz del cliente (stakeholders)

Para realizar la aplicación de la herramienta voz del cliente se entrevistó al personal

de la empresa entre ellos: la gerente, jefe de producción y a los operarios que

participan en el proceso. La entrevista arrojó la siguiente información:

No se cuentan con una persona fija en el área de insumos, por lo que hay

que alternar las funciones del área entre los demás operarios, razón por la

cual se presenta tantos inconvenientes en el área.

No se verifica las cantidades del material que ingresa al área de insumos,

por ello no se notifican los faltantes a tiempo, solo se percatan cuando la

Page 64: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

53

orden de producción está en el proceso, por lo que hay que detener la orden

de producción y en ocasiones esperar por materia prima o continuar con otra

referencia. Por este motivo se va generando inventario de producto en

proceso.

Cuando se almacena la materia prima no se ubica en un lugar que sea de

fácil localizarla, por lo cual al momento de usarla no se encuentra por ningún

lado, y se pierde tiempo tratando de buscarla.

Acumulación de hilos e hilazas, ya que se ha adquirido más cantidad de la

que se necesitaba, debido a que hay un desconocimiento de la cantidad de

material que se encuentra en el área.

Debido a los faltantes de insumos, en el área de despachos se genera

inventario de producto terminando, retrasando la facturación y empaque de

las prendas.

En la labor de empaque se complica mucho debido a que se mezclan las

prendas en la actividad anterior.

A continuación, en la figura 15 se muestra los desperdicios encontrados en el

proceso productivo de la empresa.

Page 65: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

54

Figura 16. Mapa de Cadena de Valor

Fuente: Autores

Page 66: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

55

En el mapa de cadena de valor (ver figura 15.) se identifica las áreas de oportunidad

de la empresa, asimismo los problemas que se presentan en las diferentes áreas

del proceso. Siendo los tiempos muertos y los altos volúmenes de inventario de

proceso uno de los problemas que más aqueja la empresa, pues retrasa las

actividades y la facturación de las prendas; igualmente fue la problemática que la

gerencia de la empresa seleccionó como prioritaria debido a la influencia en el flujo

de caja y por ende en la liquidez de la misma. A continuación se muestra un registro

fotográfico de las áreas donde se presentan los problemas.

Figura 17. Área de Insumos

Fuente: Los Autores

En la figura 16 se muestra el área de insumos, donde se evidencia con claridad que

no hay un debido orden de los materiales que se usan para la confección de las

prendas; marquillas, hilos, y herramientas ubicadas en lugares no apropiados, por

ello se dificulta la localización de los mismos.

Page 67: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

56

Continuando con el registro fotográfico, en las siguientes figuras se identifican los

elementos que se encuentran en el área de insumos, ocupando espacios y

generando dificultades para el desarrollo de las actividades.

Figura 18. Exceso de material

Fuente: Los Autores

Figura 19. Herramientas de Mantenimiento

Fuente: Autores

Page 68: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

57

Figura 20. Gabinete de Documentos

Fuente Autores

Figura 21. Estantería de Marquillas

Fuente: Autores

Page 69: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

58

Figura 22. Estantería de bolsas y marquillas Prelavado

Fuente: Los Autores

Figura 23. Área de costura (inventarios)

Fuente: Autores

Page 70: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

59

Figura 24. Área Despachos (inventarios)

Fuente: Los Autores

En resumen, en este registro fotográfico se puede observar claramente el desorden

que se presenta en el proceso productivo. En el área de insumos no hay un orden

acorde con las materias primas y herramientas, por otro lado los estantes para

ubicar la documentación y demás no están adecuados para facilitar la función del

área. En cuanto al área de costura se observa prendas represadas por faltantes de

insumos, de igual manera en el área de despachos. La labor del área de insumos

tiene una gran influencia en las demás áreas del proceso, puesto que es la

encargada junto con el área de corte de proveer todo lo necesario para la

producción, por tanto, se hace indispensable mejorar su funcionalidad.

Page 71: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

60

6.2. ETAPA MEDIR

El objetivo de esta etapa es entender el sistema de medición actual de la empresa,

por ello se seleccionan las variables a medir, para determinar cuál es el impacto

que tiene el proceso.

Indicadores de desperdicio del proceso

Se utilizará dos (2) indicadores de desperdicio del proceso:

Tiempo muerto de producción.

Volumen de inventario de proceso.

Plan de Recolección de datos

En la siguiente tabla se muestra el plan de recolección de datos para el proyecto.

Tabla 7. Plan de Recolección de Datos

Fuente: Los Autores

De acuerdo al plan de recolección de datos se tiene la siguiente información:

Las directivas de la empresa proporcionaron información (tabla 8) donde se

especifica la cantidad, el número de orden de producción y los tiempos muertos que

hubo en el proceso por cambios de repentinos de orden de producción debido a

faltantes de insumos, asimismo se requirió un trabajo en conjunto con los operarios

donde se especificó que se continuara registrando tal información, y demás

Qué Tipo de Medida Registro Notas

Disminución del volumen de

inventario de procesoTiempos muertos por falta de material

Formato de eventos

de producción

La medida depende

del tipo de diseño de

la prenda

Disminuir los tiempos muertos

de producción

Número de prendas (inventario de

proceso)

Formato de eventos

de producción

La medida depende

del tipo de diseño de

la prenda

Cuando se inicia la recolección de datos

La recolección inició el mes de Enero del 2014

Page 72: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

61

problemas que se presentaran en la elaboración de cada orden de producción; el

registro que arrojó la siguiente información.

Tabla 8 Órdenes de producción con faltantes de insumos periodo 2014

Fuente: Los Autores de acuerdo a información suministrada por la empres

En la tabla 8 se muestra los tiempos muertos en el proceso productivo, por falta de

material, estos tiempos se ven reflejados en la espera de insumos, y en la

configuración del módulo, que trae con sí el alistamiento de las máquinas y cambios

de operarios.

Estas horas en contraste con las horas trabajadas anualmente no reflejan un

impacto importante, pero si se analiza desde la parte productiva se puede observar

con más detalle la incidencia que tiene.

La empresa Confecciones Yakoli S.A.S en el año 2014 en conceptos de Mano de

obra tuvo que pagar un valor cercano a los $ 235’307.770 pesos (ver figura 25),

esto representa un promedio de 29 operarios/año (ver figura 26) y unos C.I.F de $

41’223.602 pesos.

MESNÚMERO DE OP

REALIZADAS

NÚMERO DE OP

CON FALTANTES

TIEMPOS MUERTOS

(h)

Julio 26 7 14

Agosto 25 11 13

Septiembre 42 12 17

Octubre 28 10 15

Noviembre 30 9 18

Diciembre 26 10 11

TOTAL 329 111 88

Page 73: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

62

Figura 25 Costo Mano de obra periodo 2014

Fuente: Los Autores de acuerdo a información suministrada por la empresa

En el figura 25 se puede evidenciar las oscilaciones del costo de mano de obra por

mes con un total $ 235’307.770 pesos; este costo se le atribuye horas extras,

número de operarios etc. A continuación se muestra la variación mensual de los

operarios durante el año 2014.

Figura 26. Mano de obra periodo 2014

Fuente: Los Autores de acuerdo a información suministrada por la empresa

Page 74: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

63

En consecuente, se establece el impacto que genera las 88 horas anuales. (Ver

tabla 9).

Tabla 9. Costo del tiempo muerto

Fuente: Los Autores con información suministrada por la empresa

En la tabla 9 se muestra el costo anual del impacto de los tiempos muertos en el

proceso, el cual asciende a un valor de $ 10’561.962 pesos. En otras palabras este

valor representa el costo que la empresa tuvo asumir por los tiempos muertos.

Para dar un mayor entendimiento de los problemas, se decide analizar con más

detalle las actividades que se ejecutan en el área de insumos (ver figura 14). Como

ya se ha descrito, el área de insumos no cuenta con una persona de tiempo

completo que se encargue de las labores. Se observó que cuando los operarios,

(ya sea el de corte o de costura) ejecutan una función de insumos, estos deben

detenerse para ir a cumplir con sus funciones habituales. En el momento que se

requiere materia prima, cualquier operario puede acceder a retirarla, debido a esto

se produce desorden y pérdidas de tiempo porque no logran localizar el material

requerido.

Uno de los casos se pudo observar fue el de la OP 10972 – Referencia 24375 se

detiene por falta de botones, aproximadamente se quedaron 168 unidades sin

botón, teniendo en cuenta que cada unidad lleva dos (2) botones. A principios se

pensaba que los insumos no llegaron completos pero después de 5 días los

botones aparecieron, efecto de lo anteriormente explicado.

HORAS TRABAJADAS 2304

TIEMPO MUERTO 88

MANO DE OBRA 235.307.770,00$

CIF 41.223.602,00$

COSTO PLANTA X HORA 120.022,30$

COSTO TIEMPO MUERTO 10.561.962,13$

CÁLCULO DEL TIEMPO MUERTO

Page 75: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

64

A continuación, en la figura 27 se detalla los movimientos que realizan los operarios

al buscar la materia prima en el área de insumos.

Figura 27. Recorrido de operarios para buscar la materia prima

Fuente: Los Autores

Como se puede observar, se pierde demasiado tiempo buscando una materia prima

(etiqueta transfer talla S). El operario demoró aproximadamente 5 minutos

buscando esta etiqueta, ya que no tenía conocimiento de su ubicación, pero

teniendo en cuenta que no hay un orden acorde para su fácil localización, finalmente

encontró las etiquetas en una de las máquinas del área de costura. Este hecho

dejó una clara evidencia de que el área de insumos debe organizarse con prontitud,

pues está ocasionando muchos inconvenientes en las otras áreas.

Si se habla de cliente interno tanto el área de corte como el área de insumos son

proveedores del área de confección. Al evaluar la productividad del área de

insumos, se analizó la cantidad de órdenes realizadas anualmente contra las

órdenes sin faltantes de faltantes.

El efecto de la inoperancia del área de insumos transciende enormemente a las

otras áreas, en la figura 28 se muestra la cantidad de prendas que se dejaron de

ser atendidas.

Page 76: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

65

Figura 28. Promedio de prendas sin atender (inventario de proceso) año 2014

Fuentes: Los Autores de acuerdo a información suministrada por la empresa

En la figura 28 se muestra la cantidad de prendas en inventario de proceso por

faltantes de insumos, se observa que en el transcurso del año se fue presentando

un alto volumen de prendas. Estos inventarios se dan muchos casos por que los

faltantes no se notifican o no se detectan a tiempo.

En resumen, tener un número determinado de prendas en inventario hace que los

procesos se retrasen, incluyendo la facturación de las mismas. De acuerdo con el

contador de la empresa Confecciones Yakoli S.A.S. el pago de las prendas por parte

del cliente se efectúa a los 15 días de haberse facturado, por lo tanto, al retrasar

la facturación de las prendas, se posterga la fecha de pago, porque esta no coincide

con el cierre de facturación de los clientes, de la misma manera se afecta el pago

de la nómina y el flujo de caja, ya que al no tener suficiente liquidez, Confecciones

Yakoli S.A.S se debe a la tarea de recurrir a préstamos a terceros con intereses

altos para cubrir sus compromisos laborales.

Page 77: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

66

6.3. ETAPA ANALIZAR

En esta etapa se analizarán las causas que originan los altos volúmenes de

inventario en proceso. Para esto, se realizará un análisis causa-efecto para detectar

las causas que originan la acumulación de las prendas, usando un diagrama espina

de pescado (Ishikawa). Luego, se calculará el número de prioridad de riesgo de los

modos de fallo para el proceso de insumos. Para esto, se utilizará un análisis de

efecto y modo de fallo (AMEF). Una vez identificado el problema más relevante, se

procedió a realizar el análisis de causa-efecto

Figura 29. Figura 29. Diagrama Por qué- Por qué

Fuente: Los Autores

En la figura 29 se establece las causas de los problemas que se presentan en el

proceso productivo. A continuación, en el diagrama Ishikawa se especifica cada

una de las causas.

Page 78: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

67

Figura 30. Diagrama Causa y Efecto

Fuente: Los Autores

El diagrama de causa y efecto (ver figura 30.) se observa que existen diferentes

causas relacionadas a los factores (Mano de obra, Entorno, Material, Método). Este

diagrama fue elaborado con la colaboración de los operarios y directivas de la

empresa. En el factor Mano de obra se encontró causas como el ausentismo, la

programación de las tareas, y la falta de capacitación de los operarios respecto a

ciertas tareas.

En el factor Material se encontró que la disponibilidad de la materia prima está

ocasionado retrasos en la confección de las prendas, como se ha mencionado

anteriormente, no se verifica las cantidades que ingresan al área, y mucho menos

las que se entregan al área de costura y despachos, llegado el momento de producir

se para la producción por faltantes de materia prima.

Page 79: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

68

Bajo el factor Método se encuentra que la manipulación y almacenamiento de las

materias primas no son los adecuados, por ello cuando se efectúa la labor, el

material no es ubicado en una zona de fácil localización, por eso los tiempos de

búsqueda del material son demasiado largos, en ocasiones se pierden algunas

unidades. Otro limitante es que no hay una correcta planeación de la producción,

que brinde la oportunidad, el tiempo suficiente para que las áreas de corte e insumos

preparen todo el material requerido para la producción.

En cuanto al Entorno, el orden y la limpieza son fundamentales, se observó que

tanto las muestras y fichas técnicas no están en lugar indicado, por lo que se pierde

tiempo en su búsqueda además, se resalta el caso anterior de la OP 10972 –

Referencia 24375 que los botones aparecieron a los 5 días.

La tabla 9. Muestra el Análisis de efecto y modo del fallo que se realizó con base

en los problemas se presentan en la empresa Confecciones Yakoli S.A.S. Donde

los faltantes de insumos se encuentran con 800 puntos de alto riesgo, seguido del

mal manejo por parte del operario con 504 puntos.

Page 80: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

69

Tabla 10. Análisis de efecto y Modo del fallo del área de insumos

Fuente: Los Autores

No.OPERACIÓN O

FUNCIÓNMODO FALLO EFECTO FALLO

SEVERIDAD

(S)CAUSAS DE FALLO

PROBABILIDAD

DE

OCURRENCIA

(O)

CONTROL

PROBABILIDAD

DE DETECCIÓN

(D)

NPR ACCIÓN CORRECTIVA

1 Alistamiento

Ordenes de producción

mal preparadas

(alistadas)

Pérdidas de

Tiempos

10 Faltantes de

insumos

10 Conteo de

unidades 8 800

Capacitar al operario

de insumo en todo lo

relacionado al área.

2 Entrega

Se entrega la materia

prima a cualquier

empleado

Cruce de materias

primas entre

Ordenes de

producción,

desorden

8

Mal manejo del

operario

9Control

visual7 504

Capacitar al operario

de insumo en todo lo

relacionado al área.

3 Recepción

No se recibe

correctamente la

materia prima

Desorden en el

área de insumos 10

falta de

procedimiento9

Control

visual2 180

Implementar un

procedimiento para la

recepción de

materias primas.

4 Almacenamiento

Almacenamiento de la

materia prima

inapropiado

Tiempo excesivos

de búsqueda de

las materias

primas

9

Falta de

procedimiento8

Control

visual1 72

Implementar un

procedimiento para

un almacenamiento

adecuado.

Page 81: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

70

Figura 31. Número de órdenes con faltantes de insumos periodo 2014

Fuente: Los Autores de acuerdo a información de la empresa

La figura 31 muestra la cantidad de órdenes de producción que presentaron

faltantes de insumos eventos en los que se presentaron ordenes de producción

con faltantes de insumos, lo cual generó cierta cantidad de inventario, lo que

significa que la empresa no pudo cumplir con la cantidad diaria de producción en

dichos días, por lo que afecta de gran manera la utilidad de la empresa, teniendo

en cuenta que Confecciones Yakoli S.A.S debe facturar 1200 unidades diarias como

mínimo para asegurar su operación, por tal razón, se determina a mejorar la

funcionalidad del área de insumos de la empresa, ya que en estos momentos es

la causante de los problemáticas presentes en el proceso.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

mer

o d

e o

rden

es

MES

Número de Órdenes de producción periodo 2014

NÚMERO DE OPREALIZADAS

NÚMERO DE OPCON FALTANTES

Page 82: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

71

6.4. ETAPA MEJORAR & INNOVAR

En esta etapa se desarrolla la propuesta de mejora. A continuación se propone la

implementación de las 5´S, Control Visual, la estandarización de procesos mediante

la implementación de procedimientos, y el uso de las tarjetas Kanban.

6.4.1. Implementación de la metodología de las 5’S

Con el fin de lograr un ambiente laboral agradable, ordenado, limpio, además de

mejorar la funcionalidad del área, se aplicará la metodología de las 5S en el área

de insumos principalmente, ya que es el área de estudio, pero a su vez los autores

proponen que se extienda a todas las áreas de la empresa para generar un mayor

impacto.

Con base en lo expuesto en el marco teórico se presentó la metodología paso a

paso:

Primeramente se realiza una reunión con el personal, donde se les explica

todo lo relacionado con la metodología de las 5’S, dando a conocer todos los

aspectos en general con el fin de crear conciencia en las personas de lo

que esta metodología puede ofrecer.

Se crean equipos de trabajo, constituidos por los operarios de cada área,

donde se reparten las tareas a ejecutar.

I. Seleccionar (Seiri): en esta primera fase se debe identificar y seleccionar

los diferentes elementos que pueden ser utilizados en insumos y despachos

o que sobran de las áreas, para ello:

Realizar un registro fotográfico (ver fotos etapa definir) para registrar el

estado real de las áreas del proceso. Esto con el fin de tener evidencia de

la situación actual en la que se encuentra la empresa. Se deben mostrar

Page 83: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

72

las fotos de las áreas de trabajo a cada uno de los operarios para empezar

a crear conciencia.

Elaborar tarjetas rojas y clasificar las materias primas (marquillas, hilos,

hilazas, bolsas,) prendas y herramientas

Clasificar y evaluar cada uno de los elementos conforme a los criterios

establecidos (ver figura 8 marco teórico).

Trasladar las materias primas, y otros elementos innecesarias a un sitio

temporal.

Evaluar las materias primas encontradas y tomar la decisión final, basada

en la información que proporcione el encargado del área. Entre las

decisiones o disposiciones finales a tomar se encuentran: vender, donar,

transferir a otro sitio, reubicar, reutiliza, reparar o eliminar.

II. Organizar (Seiton): En esta fase se pretende establecer el modo en que deben

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y

rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Se utiliza métodos de gestión visual

para facilitar el orden. Se efectúa los siguientes puntos:

Analizar y definir el sitio de colocación, los hilos e hilazas deben ser ubicados

en la estantería destinada, separados por colores, preferiblemente a la

entrada del área de insumos, ya que son de mayor uso y dará facilidad al

localizarlos.

Las marquillas y etiquetas (Prelavado, transfer, precio, hologramas etc.)

deben ser ubicadas en las estanterías destinadas. Se define estanterías por

cada cliente para dar orden al área y fácil localización al operario encargado.

Seleccionar los conos vacíos que se pueden usar para devanar los hilos para

dar rendimiento, se pueden almacenar unos en el área de insumos y los otros

se puede tener en el supermercado para evitar traslados innecesarios.

Page 84: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

73

Reubicar los sesgos encontrados en las maquinas, se pueden almacenar en

el área de insumos en una de las estanterías, de la misma manera que se

puede tener en el supermercado.

Las herramientas que no sean las áreas como destornilladores, martillos

deben ser ubicados en el tablero para su fácil obtención y retorno. Toda área

debe devolver a su lugar las herramientas luego de usarlas sin excepción

alguna.

Se rotula los sitios para mejorar el panorama y dar comodidad al personal.

(Control Visual),

III. Limpiar (Seiso): Una vez el espacio de trabajo está despejado y ordenado

es mucho más fácil limpiarlo. En esta fase se procederá a realizar la limpieza

en todas las áreas, Para ello:

Realizar la limpieza de todo el polvo del proceso de insumos y

despachos, es decir limpiar estanterías de hilos, hilazas, marquillas,

mesas de empaque, maquinas, y herramientas utilizadas en las áreas.

Se realiza la limpieza a fondo de los pisos de las áreas de insumos y

despachos para eliminar el polvo que cae por efecto de las operaciones,

de la limpieza de las mesas y estantes del área.

Instructivo de limpieza

El objetivo es establecer un procedimiento para realizar el programa de limpieza en

todas las áreas de la empresa, con el fin de mantener las áreas de trabajo limpias y

ordenadas (ver tabla 10).

Limpieza en el Área de Confección.

Se busca que las áreas de trabajo integren un ordenamiento limpio y constante.

Crear la conciencia permanente de un puesto de trabajo agradable para realizar las

Page 85: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

74

tareas cotidianas donde las condiciones sean seguras, limpias, y así evitar pérdidas

de tiempo buscando materiales e insumos. Se busca tener un mayor control en los

pasillos, donde no haya materia prima o algún otro elemento que obstaculice el flujo

continuo de personal.

El personal deberá tener un conjunto de tareas diarias de limpieza:

Limpiar e examinar las maquinarias utilizadas durante el turno.

Limpiar el puesto de trabajo donde se realizaran las actividades guardando

las herramientas que no tengan mucha frecuencia de uso.

Se establece una lista de limpieza para barrer y trapear los pasillos una vez

terminada la jornada laboral.

Hay actividades de limpieza decisivas en toda empresa de confección textil como

son limpiar las maquinas del polvo y las pelusas que puedan tener por dentro, esta

actividad se debe realizar semanalmente para así retirar todo el acumulado de

impurezas recogido en la semana, así como en el área de inventario de hilos e

hilazas se debe realizar una limpieza semanal ya que estas a su vez se llenan de

una gran cantidad de polvo que con el tiempo puede ser dañino para los operarios.

En la metodología 5´s es importante aclarar que cada persona es el responsable de

la limpieza y el orden de su puesto de trabajo. En el siguiente cuadro se detallan las

actividades de limpieza en la empresa, el responsable de dicha limpieza y la

frecuencia a realizar de cada actividad:

Page 86: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

75

Tabla 11. Instructivo de limpieza de la empresa Confecciones Yakoli S.A.S

Fuente: Los Autores

El área donde llegan

los insumos se debe

estar limpio y sin

ningún otro elemento

que dificulte la

recepción

Operario del área Cada dos díasAl iniciar la jornada

laboral

* Escoba

*Trapeador

*Trapo Húmedo

con agua

Retirar manualmente

los elementos que no

pertenezcan a esta

área, barrer y trapear el

área de insumos y con

el trapo húmedo limpiar

el escritorio

7:30a.m. -7:40a.m.

Verificar que

elementos como

tijeras, bisturí y/o

elementos corto

punzantes estén

debidamente

guardados en los

cajones del escritorio

Operario del área Todos los díasAl iniciar la jornada

laboral

Guardar los objetos

corto punzantes del

área de insumos sino

se están utilizando,

debido a que puede

dañar o agujerar algún

insumo como tela,

marquillas, etc.

7:30a.m. -7:40a.m.

Limpiar la estantería

donde se encuentran

los insumos hilos e

hilazas

Operario Semanalmente

Se debe realizar

semanalmente

debido a la

acumulación de

polvo en estos

insumos

Trapo seco

Trapo Húmedo

con agua

Con el trapo seco se

deben sacudir los hilos

e hilazas para retirarles

el polvo acumulado,

después con el trapo

mojado limpiar la

estantería

Semanal mente

después de la

jornada laboral

(5:30 p.m.)

Modulo

Confección-

Pasillo

El pasillo debe estar

limpio y libre de

objetos que puedan

impedir la buena

circulación de

personal y maquinaria.

Operario a cargo

en la semanaTodos los días

Al iniciar la jornada

laboral

*Trapeador

*Escoba

*Trapo húmedo

Una vez que el pasillo

este libre de objetos,

se barre y se trapea

respectivamente por las

áreas del modulo de

confección. Una vez

terminado con el trapo

húmedo se limpia la

sillas en el área de

trabajo

7:30a.m. -7:40a.m.

Elemento

Necesario

Insumos

Área y

Elementos

de Trabajo

Actividad Responsable Frecuencia Tiempo Procedimiento Hora

Page 87: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

76

Continuación Tabla 10. Instructivo de limpieza de la empresa Confecciones Yakoli S.A.S

Fuente: Los Autores

En el área de trabajo

se deben guardar

todos los objetos y

referencias diferentes

a la que se esta

produciendo (prendas,

telas, hilos e hilazas),

después se debe

retirar el polvo de la

mesa y de la maquina

Operario Todos los díasAl iniciar la jornada

laboral

* Trapo Húmedo

con agua

En el área de trabajo

una vez retirados los

elementos extraños, se

limpia la mesa con el

trabo húmedo a lo largo

y a lo ancho, después

se limpia la maquina

rigurosamente para

evitar que la maquina

manche la prenda en

confección.

7:30a.m. -7:40a.m.

La maquina después

de usada, por dentro

se quedan impurezas

como es polvo y

pelusas, estas pueden

causar a largo plazo

que la maquina se

dañe

OperarioDía Sábado

laborable

Al iniciar la jornada

laboral

*Trapo Húmedo

con agua

*Pinza larga o

gancho largo

Se destapa la maquina

desconectada y

cuidadosamente se

pasa el trapo por las

partes donde denota

las impurezas, y con la

pinza se envuelve un

pedazo de trapo y se

paso por los lugares

inalcanzables para la

mano humana.

7:30a.m. -7:40a.m.

Despacho

La estantería donde

se coloca el producto

terminado debe estar

limpia, y organizada

por numero de

referencia

Operario Todos los díasAl iniciar la jornada

laboral

*Trapo Húmedo

con agua

Con un trapo húmedo

se limpia la estantería

donde se coloca el

producto final, para su

respectivo embalaje

7:30a.m. -7:40a.m.

Modulo

Confección -

Maquinas

Elemento

Necesario

Área y

Elementos

de Trabajo

Actividad Responsable Frecuencia Tiempo Procedimiento Hora

Page 88: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

77

I. Estandarizar (Seiketsu): En esta etapa se debe realizar una metodología

para mantener en ejecución las 3 primeras “S”. Se pueden realizar charlas,

algún incentivo por su buena labor en la metodología y cumplir con lo que se

requiere. Se determina una la frecuencia semanal para que el orden se

mantenga constante y no se recarguen los problemas de desorganización.

La cuarta “S” va relacionada con crear hábitos para mantener las acciones

de las primeras 3 “S”. Para ello, se asignaron responsabilidades a los

operarios dependiendo del área en la que se encuentren, todo esto

encaminado a las 3 primeras “s”, se le explico a cada operario las acciones

de limpieza mencionadas anteriormente. El kaizen como pensamiento de

mejora debe estar implícito en cada momento. Al integrar las 3 primeras “S”

se busca que el operario cambie la forma de pensar impactando no solo en

su vida laboral sino en la cotidiana.

II. Seguimiento (Shitsuke): en esta fase se busca dar un seguimiento a los

pasos anteriores y fomentar el compromiso de los operarios involucrados.

En ese sentido se propone dar charlas de 5 minutos a los operarios de cada

área, previa al inicio de sus actividades, con el fin de destacar los beneficios

obtenidos, como por ejemplo ambiente de trabajo agradable, ubicación

rápida de las herramientas necesarias, mejoramiento de la seguridad para

los operarios.

Page 89: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

78

6.4.2. Implementación Control Visual

El Control Visual otorga un sistema de trabajo a la empresa que ayudará a distinguir

la información del proceso, señales, localización de las herramientas, materias

primas, documentos etc.

A través de imágenes de fácil entendimiento se dio a conocer las normas

informativas y de restricción para los empleados de la empresa:

Señales de Prohibición: Son señales de alerta y con color rojo intenso que advierte

“Peligro”. En las visitas realizadas a la empresa se evidencio en varias ocasiones

operarios que en horas de descanso fumaban a solo unos metros del área de

insumos.

Se colocara en la entrada de la empresa, en zonas de

descanso cercanas a la misma.

Prohibido Fumar

Se ubicara en lugares en lugares que solo el personal

capacitado pueda entrar y manipular objetos como el

área de insumos, despacho y el área administrativa.

Se colocara en el área donde se encuentra la planta de

energía eléctrica.

No Tocar

Prohibido el Paso

Page 90: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

79

Señales de Advertencia: La funcionalidad de estas señales es advertir que hay un

riesgo presente en el área. En general son de color amarillo de fácil visualización.

Generalmente se colocara en el área de insumos de

hilos, hilazas y telas

Material Inflamable

La empresa cuenta con escaleras que llevan al 2do piso,

es necesario colocar en esa área una señal de

advertencia al subir escaleras.

Se ubicara en el área de despacho donde la plancha es

usada en las prendas terminados ya que terminan con

arrugas después de fabricada.

Riesgo al Tropezar

Caliente

Page 91: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

80

Señales de obligación y salvamento: Se utilizan para avisar a los operarios

sencillas cosas que deben saber pero muy importantes a la vez, tales como baños,

demarcación de las áreas, etc. Las señales de salvamento es importante que

conozcan donde se encuentra la salida más cercana en casa de emergencia.

Se ubicará en la salida de la empresa

Salida de Emergencia

Los operarios deben protegerse del polvo y pelusa que

generan las prendas, se ubicar en la entrada al área de

confección

Para evitar que la prenda se manche con la confección,

se debe lavar las manos antes de la manipulación de la

tela, se ubicara en la entrada al área de confección

Se ubicara en los baños internos de la empresa

Baños

Se ubicara al costado derecho en el área de confección

Extintor

Se ubicara en el cuarto donde se encuentran los

materiales de aseo

Cuarto de Aseo

Usar Mascarilla

Lavarse las Manos

Page 92: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

81

6.4.3. Implementación de Kanban

Para reducir el transporte de materiales y mejorar el control de las materias primas,

se propone la utilización de tarjetas kanban asimismo complementando el uso de

un supermercado dentro del área de costura. La finalidad del supermercado es que

las operarias tengan cierta cantidad de material a la mano como es el caso de los

hilos e hilazas. Cuando la patinadora se acerca al supermercado para retirar un

insumo se genera una tarjeta kanban que indica el retiro y que se debe abastecer

pronto. Las tarjetas kanban son llevadas al área de insumos dónde el encargado

es notificado sobre lo que se debe abastecer.

Figura 32. Ejemplos Tarjeta Kanban

Fuente: Los Autores

FECHA 30-may-15

PROVEEDOR Aritex

ARTICULO SOLICITADO Marquilla Prelavado

CANTIDAD 10

TALLA/ COLOR M

ÁREA QUE SOLICITA Costura

NUMERO T. KANBAN 1

TARJETA KANBANNÚMERO DE KANBAN

TARJETA KANBAN

TEL:

CEL:

FAX

ARTICULO

MARCA

CANTIDAD A PEDIR

PROVEEDOR

DIR

PRECIO

Page 93: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

82

Adicionalmente, se propone la implementación de un tablero Kanban en el proceso

para indicar la programación de la producción, de tal manera que permita tanto a

las áreas de insumo como de corte estar delante de proceso de producción y poder

preparar las materias primas a tiempo.

Figura 33. Tablero Kanban

Fuente: (Garzás, 2012)

6.4.4. Procedimiento del área de insumos

Teniendo en cuenta todas las problemáticas mencionadas para el área de insumos

se propone la contratación de un operario capacitado (preferiblemente hombre) y

la implementación de un procedimiento para el área de insumos. . A continuación

en la tabla 12 se explica cada uno de los pasos a seguir en el área de insumos.

Cabe resaltar que este procedimiento se contó con la asesoría del jefe de

producción Juan Fernando Tamayo de la empresa Manufacturas California S.A.

Page 94: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

83

Tabla 12. Procedimiento del área de insumos

Fuente: Los Autores

PasoActividad

¿Qué?

Responsable

¿Quién?

Método

¿Cómo?

Tiempo

¿Cuándo?

Objetivo

¿Para qué?

1

Revisar Documentos y

Sellos.

Operario

encargado

Revisando fichas técnicas,

remisiones, ordenes de

producción, fechas de entrega.

En el momento que llega la

mercancía a la empresa.

Comprobar que el envío

corresponde a los

requerimientos del cliente

2

Descargar la Mercancía en

la Recepción

El personal

encargado del

Transporte.

El operario encargado da

instrucción al personal

encargado donde debe hacer

el descargue de la mercancía.

En el momento de su

realización.

Situar la mercancía al interior

del área de insumos

3

Verificar Mercancía,

Calidad y Codificación.

Operario

encargado

Comparando las materias

primas de acuerdo a lo

especificado en la ficha

técnica.

Después de verificar los

documentos.

Corroborar que el contenido

coincide con lo especificado

en los documentos de

referencia

4

Clasificar y entregar la

mercancía para el área de

Corte

Operario

encargado

Separando los materiales del

área de corte de acuerdo a la

ficha técnica y entregarlo al

encargado.

Después de verificar la

mercancía.

Realizar la preparación de las

materias primas para la

confección

5

Almacenar la mercancía

en el lugar asignado.

Operario

encargado

Ubicando la mercancía en el

sitio destinado.

En el momento de su

realización.

Facilitar la localización del

material y mantener el orden

del área de insumos

6

Revisar Orden de

Producción

Operario

encargado

Solicitando la información al

jefe de producción.

En el momento de su

realización.

Organizar previamente los

insumos necesarios para la

producción

Page 95: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

84

Tabla 12. Continuación

Fuente: Los Autores

PasoActividad

¿Qué?

Responsable

¿Quién?

Método

¿Cómo?

Tiempo

¿Cuándo?

Objetivo

¿Para qué?

7

Generar el listado de

insumos

Operario

encargado

Se en lista los insumos

correspondientes conforme a

la orden de producción, en el

formato de control insumos.

Después de revisar las

ordenes de producción.

Separar las materias primas

8

Recolectar la materia

prima en estanterías

Operario

encargado

búsqueda y separación de las

materias primas.

En el momento de su

realización.

Preparar previamente los

insumos para la confección

9

Verificar referencias y

cantidades

Operario

encargado

Conteo físico de la materia

prima.

Después de Recolectar la

materia prima

Verificar que las cantidades de

insumos corresponden a la

orden de producción

10

Agrupar en bolsas o cajas Operario

encargado

Se agrupas las materias

primas en bolsas o cajas

rotuladas (marcadas) con la

orden de producción

correspondiente.

Después de Verificar las

cantidades.

Evitar confusiones y

equivocaciones entre ordenes

de producción

11

Entregar insumos para la

confección

Operario

encargado

Se entrega la materia prima a

la patinadora o encargado del

proceso mediante el formato

de insumos.

En el momento que sea

solicitado por el área de

costura.

Realizar la preparación de las

prendas a confeccionar

12

Revisar la Disponibilidad

de insumos

Operario

encargado

Conteo físico de la materia

prima.

Después de entregar los

insumos.

Controlar los inventarios

Page 96: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

85

Figura 34. Diagrama De Flujo

Fuente: Los Autores

Page 97: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

86

6.5. ETAPA CONTROLAR

En la presente etapa se muestra los mecanismos de control para las mejoras

propuestas. El objetivo de los mecanismos de control es asegurar que las mejoras

se mantengan en el tiempo y detectar cambios que afecten al proceso para poder

realizar los ajustes necesarios para mantener los procesos bajo control.

6.5.1. Formatos para el área de insumos y producción

En consecuente con las etapas anteriores se propone la utilización de formatos para

ayudar al funcionamiento de las actividades de las áreas insumos y despacho. A

continuación se describe la función de cada formato:

Formato reporte de eventos de producción: Con este formato se busca

que los operarios registren todos los eventos de producción, como: paradas

por fallas de la máquina, tiempo de espera de las prendas en inventario en

proceso, faltantes de insumos etc. todo con el fin de capturar la información

para que sea analizada por las directivas de la empresa, y así determinar las

mejoras. (ver anexo 3)

Formato de listado de insumos: Realizar el listado de insumos permitirá

visualizar cuales son las materias primas requeridas para una orden de

producción, al mismo se tendrá un control de la cantidad de inventario que

sale del área y el destino que se la da. (Ver anexo 1)

Formato de faltantes de insumos: En el momento que se realiza el

alistamiento de las materias primas, se registrará los faltantes que se

presenten, posteriormente se notificará al cliente/proveedor; esto permitirá

realizar un seguimiento de los insumos faltantes. (ver anexo 2)

Page 98: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

87

Utilización de los Formatos Implementados en el Área de Insumos

Una vez llegada la materia prima a la empresa se hace el proceso de recepción ya

explicado anteriormente (Procedimiento del área de insumos), comprobando que

todo esté en orden se procede a llenar el formato de listado de insumos de

producción (ver anexo 2).

En el formato se coloca la fecha de recepción, el cliente que envía, el número de

orden de producción con su respectiva cantidad a confeccionar y la referencia a la

que pertenece dicha OP. Se detalla claramente la materia prima recibida con la

cantidad de cada una y a que talla pertenece de la OP, el operario compara estas

cantidades con la ficha técnica recibida previamente por el cliente y deben coincidir

las cantidades en insumos, todo esto en presencia del cliente que envía la materia

prima. Una vez llenada la lista de insumos y verificado que no hayan faltantes el

formato es enviado a gerencia para dar la ultimo verificación y empezar la

confección.

En caso tal que existan faltantes de insumos, se procede a llenar un formato de

faltantes de insumos (ver anexo 3). En este formato se especifica el número de la

orden de producción donde se encontraron faltantes, la referencia de dicha OP, la

cantidad a confeccionar y se detalla el insumo faltante con su respectiva cantidad.

Posteriormente se coloca la fecha que se encontró los faltantes de insumos y se

coloca la fecha en la que el proveedor envía dichos faltantes

Page 99: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

88

6.5.2. Indicadores de Gestión

Teniendo en cuenta las problemáticas que se presentan en el proceso, la dificultad

para recopilar la información, se propone la implementación de indicadores de

gestión para el control de las actividades.

En las siguientes tablas se describe cada uno de los indicadores y los impactos

esperados para las áreas de insumos y despachos. Con estos indicadores se

busca que la empresa de cierta manera recopile información del proceso para

realizar su seguimiento y posterior análisis. En otras palabras, se busca que la

empresa planifique todas las actividades teniendo en cuenta el estado real de los

procesos y así tener un mejor panorama de la situación y del impacto que se puede

tener al ejecutar una tarea.

Page 100: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

89

Tabla 13. Indicador Calidad de Órdenes de Pedido

Fuente: Adaptado ( (Sáchez Martorelli, 2013) cedida por NGR Consultores C.A

Page 101: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

90

Tabla 14. Indicador de Calidad de las órdenes de producción

Fuente: Adaptado ( (Sáchez Martorelli, 2013) cedida por NGR Consultores C.A.)

CODIGO USB CALI

VERSIÓN 1

FECHA 30-MAYO-2015

Meta: 0%

Notas/Supuestos:

Comparar con la ficha técnica y el formato de lista de

insumos.

Frecuencia de Evaluación: Semanalmente

Próximos pasos:

Analizar el indicador por meses.

PLANILLA DE INDICADOR

Indicador: Indice de Número Calidad de las Ordenes de

Producción(NCOP)

Objetivo de la Medición

El objetivo es medir la cantidad de ordenes de produccón (OP) que salen

completas del area de insumos.

Frecuencia de Actualización:

Mensual

Unidades de Medición:

Porcentaje

Definición /Formula de Mediciones:

(Número de ordenes de producción incompletas/ Número de ordenes de producción trabajadas)*100

La información de la Medición está:

__Disponible actualmente

__Disponible con pequeños cambios

__ND

Elementos y Fuentes de Información:

Reporte de faltantes de insumos

Fuentes y Enfoques para establecer metas: Histórico del proceso

Responsables de la

Fijación de Metas:

Gerente General

Responsables para

Cumplir la Meta:

Jefe de Insumos

Responsables del seguimiento

Reporte:

Gerente General

Medición Disponible:

2015

Page 102: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

91

Tabla 15. Indicador de Nivel de Calidad

Fuente: Adaptado ( (Sáchez Martorelli, 2013) cedida por NGR Consultores C.A.)

CODIGO USB CALI

VERSIÓN 1

FECHA 30-MAYO-2015

Meta: 100%

Notas/Supuestos:

Comparar con la ficha técnica.

Frecuencia de Evaluación: Semanalmente

Próximos pasos:

Analizar el indicador por meses.

PLANILLA DE INDICADOR

Indicador: Nivel de Calidad (NC)

Objetivo de la Medición

El objetivo es medir el estado de las materias primas que ingresan a la

empresa.

Frecuencia de Actualización:

Mensual

Unidades de Medición:

Porcentaje

Definición /Formula de Mediciones:

(Número de materias primas en mal estado / Número de materias primas que ingresan)*100

La información de la Medición está:

__Disponible actualmente

__Disponible con pequeños cambios

__ND

Elementos y Fuentes de Información:

Reporte de faltantes de insumos

Fuentes y Enfoques para establecer metas: Histórico del proceso

Responsables de la

Fijación de Metas:

Gerente General

Responsables para

Cumplir la Meta:

Jefe de Insumos

Responsables del seguimiento

Reporte:

Gerente General

Medición Disponible:

2015

Page 103: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

92

Tabla 16. Indicador de Nivel de Cumplimiento de Entregas al Cliente

Fuente: Adaptado ( (Sáchez Martorelli, 2013) cedida por NGR Consultores C.A.)

CODIGO USB CALI

VERSIÓN 1

FECHA 30-MAYO-2015

Meta: 100%

La información de la Medición está:

__Disponible actualmente

__Disponible con pequeños cambios

__ND

Elementos y Fuentes de Información:

Reporte del cliente

Fuentes y Enfoques para establecer metas: Histórico del proceso

Responsables de la

Fijación de Metas:

Gerente General

Responsables para

Cumplir la Meta:

Gerente General

Responsables del seguimiento

Reporte:

Gerente General

Medición Disponible:

2015

LOGO

PLANILLA DE INDICADOR

Indicador: Nivel de cumplimiento de entregas a clientes (NEC)

Objetivo de la Medición

El objetivo es controlar los errores que se presentan en la empresa y que

no permite entregar los pedidos al cliente.

Frecuencia de Actualización:

Mensual

Unidades de Medición:

Porcentaje

Definición /Formula de Mediciones:

(Total de pedidos no entregados a tiempo / Total de pedidos despachados)*100

Notas/Supuestos:

Comparar con la ficha técnica.

Frecuencia de Evaluación: Semanalmente

Próximos pasos:

Analizar el indicador por meses.

Page 104: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

93

Tabla 17. Indicador de Pedidos Pendientes por Facturar

Fuente: Adaptado ( (Sáchez Martorelli, 2013) cedida por NGR Consultores C.A.)

En este numeral también se incluye la lista de verificación para evaluar y realizar

el seguimiento debido a la metodología de las 5S. A Continuación se muestra la lista

de verificación.

CODIGO USB CALI

VERSIÓN 1

FECHA 30-MAYO-2015

Meta: 100%

La información de la Medición está:

__Disponible actualmente

__Disponible con pequeños cambios

__ND

Elementos y Fuentes de Información:

Contaduría

Fuentes y Enfoques para establecer metas: Histórico del proceso

Responsables de la

Fijación de Metas:

Gerente General

Responsables para

Cumplir la Meta:

Gerente General

Responsables del seguimiento

Reporte:

Gerente General

Medición Disponible:

2015

PLANILLA DE INDICADOR

Indicador: Pendientes por facturar (PF)

Objetivo de la Medición

El objetivo es medir el impacto del valor de los pendientes por facturar y su

incidencia en las finanzas de la empresa.

Frecuencia de Actualización:

Mensual

Unidades de Medición:

Porcentaje

Definición /Formula de Mediciones:

(Total de pedidos pendientes por facturar / Total de pedidos facturados)*100

Notas/Supuestos:

N/A

Frecuencia de Evaluación: Semanalmente

Próximos pasos:

Analizar el indicador por meses.

Page 105: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

94

Tabla 18. Cuadro de Verificación 5’S

Fuente: Los Autores

Empresa: Fecha:

Área: Auditor:

Responsable del Área:

Calificación: 0 = No cumple 1 = Cumple regularmente 2 = Cumple Siempre

1S (Seleccionar) Objetivo: Identificar lo que es realmente necesario para el proceso y eliminando lo innecesario

N° Objetivo Descripción 0 1 2

Total

2S (Organizar) Objetivo: Determinar una ubicación para cada objeto necesario del área para su fácil ubicación

N° Objetivo Descripción 0 1 2

3 Verificar la maquinaria si se encuentra bien fijada y en sitio correcto.

Total

3S (Limpieza) Objetivo: Realizar la limpieza del área

N° Objetivo Descripción 0 1 2

1 Realizar la limpieza en el puesto de trabajo

2 Realizar la limpieza en las maquinas

3 Realizar la limpieza en los pasillos del área

4 Realizar la limpieza en los tableros visuales

Total

Hacer una rigurosa inspección del área y separar lo que es necesario

para el proceso y lo que definitivamente no sirve.

Discutir si lo innecesario en el proceso sirve para otras áreas y decidir si

definitivamente se elimina

Separar y eliminar lo innecesario

Lista de Verificación 5'S

Ubicación

Objetos personalesSi hay objetos personales ubicarlos en un sitio seguro que no interfiera

las actividades del operario. (celular, reproductor de música, etc.)

Analizar y definir el sitio de colocación de objetos necesarios para el área

teniendo en cuenta peso, frecuencia y facilidad de transporte

Verificar si los objetos con mayor uso se encuentran cerca de los

operarios

Limpiar

Aprovechar la limpieza para verificar cualquier imperfección en la

maquina o en le puesto de trabajo (fractura en la madera, cajones en mal

estado, silla, etc.)

Mantenimiento

1

2

1

2

5

4

Verificar si existen conexiones en mal estado, pisos húmedos, esquinas

filosas, sillas en buen estado y objetos con posible riesgo de caerse.Seguridad3

4S (Estandarizar) Objetivo: Conocimiento de la metodología 5S

N° Objetivo Descripción 0 1 2

1 Que el operario conozca la metodología y la aplique.

3 Que el operario sea escuchado para cualquier inconformidad

Total

5S (Seguimiento) Objetivo: Realizar el seguimiento de la metodología y crear conciencia permanente

N° Objetivo Descripción 0 1 2

2 Se cumplen todas las acciones de la metodología?

Total

Que el operario se le informe cualquier cambio establecido en el puesto

de trabajo2 Orientación

Verificar que cada operario conozca las funciones a realizar en el

Instructivo de limpieza de Yakoli S.A.S.1

Información

Fase 1S Seleccionar 2S Organizar 3S Limpieza 4S Estandarizar 5S Seguimiento

Total Puntos

Meta 6 8 10 6 4

Calificación (Total Puntos/

Meta (puntos) * 100

Resultado

Page 106: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

95

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA

En este capítulo, se evaluará técnica y económicamente las propuestas de mejora

para determinar su factibilidad de aplicación. Para esto, se detallará los beneficios

de cada una de las propuestas y los costos de su implementación.

Costo de la mejora

Metodología de las 5s

Para realiza la metodología de las 5’S se necesitó:

Tabla 19. Costo de implementación 5’S.

Fuente: Los Autores

Para implementar la propuesta de mejora, el costo se ha estimado con base a las

horas laborales que se requieren para realizar la capacitación e implementación

de todas las herramientas expuestas. En la tabla 19 se muestra la cantidad de

operarios de la empresa y a su vez el tiempo que se necesita para ejecutar el

proyecto, la cual nos arroja un valor parcial de $2.881.055.

En consecuente, se cuantifica los materiales que son necesarios para la

implementación de la metodología de las 5’S.

No. Empleados Tiempo Empleado Costo TOTAL

Capacitación 29 25 $ 2.685 $ 1.946.625

Implementación 29 12 $ 2.685 $ 934.380

TOTAL $ 2.881.005

Page 107: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

96

Tabla 20. Costo de materiales

Fuente: Los Autores

Control Visual

Para realizar la implementación del control visual se necesitó los siguientes

materiales:

Tabla 21. Costo Implementación Control Visual

Fuente los Autores

Los costos de implementar el control visual se han estimado en $102.500 pesos

Kanban

Para realizar la implementación del Kanban se necesitó los siguientes materiales:

Tabla 22. Costos de implementación Kanban

Fuente: Los Autores

Los costos de implementar Kanban se han estimado en $30.000 pesos.

No. Descripción Costo

1 Pintura Amarilla $ 63.000

2 Cinta Enmascarar $ 12.300

3 Brocha $ 9.300

4 Rodillo $ 6.150

5 Tablero Herramientas $ 200.000

Total $ 290.750

No. Descripción Costo

1 Bolsillo $ 16.750

2 Archivador $ 49.500

3 Papel Fotografía $ 12.000

4 Señales institucionales $ 24.250

Total $ 102.500

No. Descripción Costo

1 Resma papel $ 10.000

2 Tablero Kanban $ 20.000

Total $ 30.000

Page 108: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

97

Teniendo en cuenta todos los costos parciales de cada una herramientas

presentadas en el proyecto, se estima que el costo total de las implementaciones

es de $ 3’304.255 pesos.

7.1. Beneficios esperados de la propuesta de mejora

Los beneficios que otorgan la metodología 5’S, Control Visual, Kanban, y el

procedimiento del área de insumos, son los siguientes:

Beneficios cualitativos

7.1.1. Área de insumos

Los beneficios que obtendrá el área de insumos son significativos, ya que al

implementar un procedimiento se busca que se realice la preparación y alistamiento

de las materias primas de manera anticipada, del tal modo que si resulta un faltante

se informa a tiempo tanto al proveedor como al encargado de producción, de esta

manera se podrá evitar que la orden entre a producir, y esperar a que el insumo

llegue. Con la implementación de las demás herramientas se espera:

Reducción de Elementos innecesarios

Fácil localización, acceso de las materias primas (hilos, marquillas, hilazas

etc.)

Reducción de tiempos de búsqueda de materias primas y suministros

Reducción de fuentes de suciedad

Entorno Visual

Ubicación del material de insumos

Detección oportuna de faltantes de insumos

Preparación y previo alistamiento de las materias primas para la producción

Control de inventarios.

Page 109: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

98

7.1.2. Área de Costura y Despachos

Al tener una apropiada funcionalidad del área de insumos y junto con las

herramientas ya mencionadas, los beneficios que se generan son:

Disminución de los volúmenes inventario de producto en proceso

Reducción de tiempos muertos

Comunicación entre áreas de trabajo

Control de la producción

Reducción de fuentes de suciedad

Beneficios cuantitativos

Para evaluar la disminución de los tiempos muertos, altos niveles de inventario en

proceso se decide realizar una prueba piloto. Esta prueba se inició el día 22 de

marzo del 2015. La prueba consistió en implementar el procedimiento del área de

insumos, los formatos. Inicialmente los formatos fueron corregidos por la gerencia y

el supervisor de producción, de tal manera que se pueda ajustar más a la necesidad

de la empresa al igual que el procedimiento. Para evaluar el impacto de esta

implementación se revisa las órdenes de producción del 1 de abril hasta el 30 mayo

del 2015. En la figura 30. Número de órdenes de producción con faltantes periodo

2014-2015

Page 110: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

99

Figura 35. Número de Ordenes de Producción con Faltantes

Fuente: los Autores de acuerdo a información suministrada por la empresa

La figura 34 muestra las órdenes con faltantes de insumos, se puede evidenciar que

hay una pequeña variación positiva durante el periodo de socialización de la

propuesta.

En general estas variaciones no determinan el impacto de la propuesta, pero

representa un avance positivo, se espera que durante el año 2015 se pueda ver con

más precisión el impacto de la propuesta.

Para estimar el impacto anual, se ha realizado los un análisis representando el valor

de los tiempos muertos en volumen de producción anual.

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

La empresa confecciones Yakoli S.A.S opera con 2 módulos, con una

capacidad aproximadamente 1200 und/turno. A continuación se realiza los

cálculos:

Page 111: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

100

X= Números de unidades

Tiempo ciclo= 9.1 min x prenda

𝑋 =60 min 𝑥 1 𝑢𝑛𝑑

9.1 𝑚𝑖𝑛= 6.5 𝑢𝑛𝑑 ∗ 12 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 78 𝑢𝑛𝑑/ℎ

𝑋 = 78𝑢𝑛𝑑

ℎ∗ 52.8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4118.4 𝑢𝑛𝑑 ∗ 2 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =

𝑋 = 8236,9 𝑢𝑛𝑑

Las 52.8 horas representa el 60% de los tiempos muertos que se reducen gracias

a las mejoras propuestas de este proyecto, lo que significa que este tiempo podría

tener un impacto positivo anualmente, puesto que en horas-producción representa

82.369 unidades/año, un valor cercano en ventas a $ 32’502.336 pesos por ventas

anuales.

Al implementar las propuestas, el impacto de las mejoras se extiende hasta tal punto

garantizado no solo que se cumpla con el volumen de producción, sino que también

abre la brecha a la meta que tiene la empresa de incrementar el volumen de

producción.

Page 112: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

101

8. CONCLUSIONES

Después de haber analizado los resultados en los capítulos anteriores se concluye

con lo siguiente:

Para la realizar del proyecto de mejora se requiere de la colaboración y

compromiso tanto las directivas de la empresa como de los operarios

involucrados en el proceso.

La capacitación fue un aspecto fundamental para la implementación del

proyecto, puesto que es indispensable que los colaboradores entiendan el

idioma y las herramientas que se utiliza.

Después de realizar el diagnóstico, análisis de los problemas que se

presentan en el proceso productivo, se concluyó que el área crítica es la de

insumos.

Con base en las etapas Definir, Medir y Analizar, se determina que los altos

volúmenes de inventario de prendas de vestir son un problema crítico para la

empresa, puesto que retrasa todos los procesos, por ende la facturación de

las mismas, lo que perjudica directamente la liquidez de la empresa, puesto

que aumenta la cartera de la empresa, por lo que tienen que incurrir en

préstamos a terceros para cumplir con sus obligaciones.

El área de insumos es un factor clave para la empresa, pues es la encargada

de proveer todos materiales necesarios para la producción, por tanto es vital

realizar todos los esfuerzos necesarios para que su funcionamiento sea el

mejor.

El orden, la limpieza, en general la organización son factores claves para el

éxito de una compañía, ya que ayudan a tener un panorama más claro en las

labores de cada puesto de trabajo, además de generar un ambiente

confortante para el trabajador.

El éxito de cualquier empresa sin importar su razón social está en la

organización y la colaboración de todos los empleados y empleadores.

Page 113: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

102

La metodología DMAIC es una metodología que permite determinar el

impacto del problema, hacer un seguimiento e implementar una solución.

Finalmente se espera que la empresa pueda incrementar sus ventas anuales

en 32, 947.200 pesos, de tal manera que se puedan ver reflejados en la

utilidad.

Page 114: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

103

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda a las directivas de la empresa Confecciones Yakoli S.A.S que

fomente y se involucre en los proyectos de mejora, asignando

responsabilidades y recursos para dichas labores.

Se recomienda implementar la metodología de las 5’S en todas las áreas de

la empresa.

Se sugiere contratar a un empleado para el área de insumos, con

conocimientos en manejo de bodegas, y herramientas ofimáticas.

Se recomienda establecer una política con relación Proveedor-Cliente en la

que se especifique las buenas condiciones de entrega de materiales.

Se recomienda que se implemente el procedimiento para el área de insumos

y capacitar al encargado.

Se recomienda que el encargado use los formatos presentes en el proyecto

para tener control respecto a todos los materiales que salen del área.

Se recomienda que se genere un espacio para que los empleados puedan

compartir ideas, mejoras de los procesos.

Se recomienda utilizar la metodología DMAIC como base para

implementación de propuestas futuras.

Page 115: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

104

10. BIBLIOGRAFÍA

Ballesteros Riveros, D. P., & Ballesteros Silva, P. P. (2008). Una forma práctica para

aplicar el Sistema Kanban en las Mypimes Colombianas. Scientia et Technica.

Ballesteros Silva, P. P. (2008). Algunas Reflexiones Para Aplicar La Manufactura Esbelta

en Empresas Colombianas. Scientia Et Technica, pp. 223-228.

Celis, O. L., & Sanches Garcia, J. M. (Agosto de 2012). Modelo tecnológico para el

desarrollo de proyectos logisticos usando Lean Six Sgima. Colombia.

Contreras, A. V., & Edber Galindo Cota. (2007). Manual de Lean Manufacturing. Mexico:

Limusa.

Criollo, R. (2005). Ingenieria de Metodos y Medicion del Trabajo. . En R. Criollo, Ingenieria

de Metodos y Medicion del Trabajo. . Mexico D.F: : Mc Graw Hill.

Cruelles, J. A. (2013). Métodos de trabajo, tiempos y su aplicación a planificación y a la

mejora continua. En J. A. Cruelles, Métodos de trabajo, tiempos y su aplicación a

planificación y a la mejora continua (págs. 643-660). Mexico D.F.: Alfaomega

Grupo Editor S.A de C.V:.

D'Elia, G. E. (2011). Como hacer indicadores de Calidad y Productividad en la empresa.

En G. E. D'Elia, Como hacer indicadores de Calidad y Productividad en la empresa

(pág. 21). Buenos Aires: Alsina.

Felizzola Jiménez, H., & Luna Amaya, C. (2014). Lean Six Sigma en pequeñas y

medianas empresas: un enfoque metodológico. Ingeniare. Revista chilena de

ingeniería, vol. 22 Nº 2, 2014, pp. 263-277.

Garcia, J., Santana, Z., Zumalacárregui, L., Quintana, M., Ramos, M., & Beldarraín, A.

(2012). Aplicación de Análisis de Riesgo a la producción de proteínas

recombinantes expresadas en la Escherichia coli. Vaccimonitor, 35-42.

Garzás, J. (2 de Agosto de 2012). Javiergarzas. Obtenido de Javiergarzas:

javiergarzas.com

Page 116: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

105

Gutiérrez Pulido, H., & De la Vara Salazar, R. (2013). Control estadistístico de la calidad y

Seis Sigma. En H. Gutiérrez Pulido, & R. De la Vara Salazar, Control estadistístico

de la calidad y Seis Sigma (pág. 158). Guadalajara: MC Graw Hill.

Humberto Gutierrez Pulido, R. d. (2012). Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma

Tercera Edición. Mexico: Mc Graw Hill.

Infante Díaz, E., & Erazo Delacruz, D. A. (2013). Propuesta de Mejoramiento de la

Productividad de la Línea de Camisetas Interiores en una Empresa de

Confecciiones por Medio de la Aplicación de herramientas Lean Manufacturing. pp

42.

JKanawaty, G. (1996). Intrducción al Estudio del Trabajo. Ginebra: Oficina Internacional

del Trabajo OIT.

Niebel, B., & Freivalds, A. (2009). Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del

trabajo. En B. Niebel, & A. Freivalds, Ingeniería industrial: Métodos, estándares y

diseño del trabajo (págs. 560-561). Mexico D.F.: The McGraw Hill.

Ordoñez, W. (2014). Análisis y Mejora de Procesos en una Empresa Texiti Empleando la

Metodología DMAIC. 24.

Pulido, H. G., & De la Vara Salazar, R. (2013). Control Estadístico de Calidad y Seis

Sigma Tercera Edición. Mexico: Mc Graw Hill.

Pyzdek, T., & Keller, P. (2009.). The Six Sigma Handbook: A Complete Guide for Green

Belts, Black Belts, and Managers at All Levels”. McGraw-Hill Professional.

Rajadell Carreras, M., & Sánchez García, J. L. (6 de 6 de 2010). Lean Manufacturing: La

evidencia de una necesidad. Madrid: Díaz De Santos.

Rey Sacristán, F. (2005). Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo. En F. Rey

Sacristán, Las 5S: orden y limpieza en el puesto de trabajo. FC editorial.

Reynolds, R., & Transamerica, L. &. (2012). Lean and Mean: Using Lean Six Sigma to

Improve Your Analytic Processes. Robbie Reynolds, Life & Protection a division of

Transamerica.

Page 117: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

106

Rodríguez, J. R. (2010). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad y la

productividad Estrategia de las 5S. Tegucigalpa, Honduras: Consejo Hondureño

de Ciencia, Tecnología, e Innovación con el apoyo de la Agencia de Cooperación

Internacional del Japón.

Rojas Alvarado, R., & Medina Fernández de Soto, J. (2012). Estudio de cooperación entre

Colombia y Corea del Sur en el sector textil-confecciones.

Sáchez Martorelli, J. R. (2013). Indicadores de Gestión Empresarial: De la estrategia a los

resultados. En J. R. Sáchez Martorelli, Indicadores de Gestión Empresarial: De la

estrategia a los resultados (pág. 75). Estados Unidos: Palibrio.

Tejeda, A. S. (2011). Mejoras de Lean Manufacturing en Los Sistemas Producitvos.

Ciencia y Sociedad, pp. 276-310.

11. WEBGRAFIA

Borja, R. (31 de Marzo de 2015). Enciclopedia de la Política . Obtenido de

http://www.enciclopediadelapolitica.org

García Ramírez, J. A. (15 de Abril de 2013). http://www.eoi.es.

Jones, T. D., & Womack, P. J. (2 de febrero de 2012). Google Play. Obtenido de Google

Play: https://www.play.google.com

Metrics. (31 de Marzo de 2015). Obtenido de http://www.metrics.com.br/

S. Parkash, D. V. (2011). LogForum. Obtenido de http://www.logforum.net

Texsite.info. (31 de Marzo de 2015). Obtenido de http://es.texsite.info

Rey Sacristán, F. (2005). Google Books: Las 5S: Orden y Limpieza en el puesto de Trabajo.

http://books.google.es

Wordpress Sistemas de Manufactura. (31 de Marzo de 2015). Obtenido de

https://sistemasmanufactura.files.wordpress.com/

Page 118: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

107

12. ANEXOS

Anexo 1. Producción promedio último periodo (cuatrismestre) del año 2014

Fuente: Los Autores

La tabla anterior muestra la producción total de la empresa de cada producto en el

los últimos cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre-diciembre del año 2014).

En promedio el producto Camiseta Básica “Cuello Redondo” tuvo una participación

del 54% en el volumen total producido y el 46% restante fue para la Camiseta Básica

“Cuello en V”.

De acuerdo con la gerencia la producción de ambas referencias varía

considerablemente ya que su producción depende la demanda de sus clientes,

recordemos que la empresa Confecciones Yakoli S.A.S trabaja bajo la modalidad

de maquila por lo que se sujeta a los cambios que presente sus clientes.

Producto Septiembre Octubre Noviembre -

Diciembre

Total

unidades

Producidas

%

Cuello

Redondo12.213 14.889 41.894 68.996 54%

Cuello en V 22.603 7.458 28.682 58.743 46%

Total 127.739 100%

Page 119: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

108

Anexo 2. Formato listado de insumos de producción

Fuente: Los Autores

CODIGO USB CALIVERSIÓN

1

FECHA 30-MAYO-2015

FECHA: __________________ ________________

OP:__________________ ________________

REFERENCIA: __________________

S M L XL OTRA

ENTREGA: ___________________________

LISTADO DE INSUMOS DE PRODUCCIÓNLOGO

CLIENTE:

CANTIDAD:

OBSERVACIONES:

MATERIA PRIMA TOTALTALLA

RECIBE

Page 120: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

109

Anexo 3. Formato Faltante de Insumos

Fuente: Los Autores

CODIGO USB CALI

VERSIÓN 1

FECHA 30-MAYO-2015

OP REFERENCIA CANTIDAD INSUMO FALTANTE FECHA NOTIFICACIÓN FECHA DE ENTREGA

FALTANTES DE INSUMOS

Page 121: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

110

Anexo 4. Formato Reporte de Eventos de Producción

Fuente: Los Autores

CODIGO USB CALIVERSIÓN

1

FECHA 30-MAYO-2015

INFORMADO POR: ENTERADO (ÁREA RESPONSABLE)

OBSERVACIONES

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

CLIENTE

REPORTE DE EVENTOS DE

PRODUCCIÓN

PROCESO (DÓNDE SE DETECTÓ)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SOLUCIÓN PROPUESTA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

FECHA

OP REFERENCIA

CANTIDAD

Page 122: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

111

Anexo 5. Estudio de tiempos

Fuente: Los Autores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA PROM TN SUPL TSTD R X R/X # OBS

V 100 105 100 100 95 90 105 110 110 90

Tsex 29 21 25 26 28 27 25 26 29 24

To 0,483 0,350 0,417 0,433 0,467 0,450 0,417 0,433 0,483 0,400 4,333 0,433

Tn 0,483 0,368 0,417 0,433 0,443 0,405 0,438 0,477 0,532 0,360 4,355 0,436

V 90 105 100 105 100 90 105 100 105 100

Tsex 21 20 19 19 19 20 16 19 20 21

To 0,350 0,333 0,317 0,317 0,317 0,333 0,267 0,317 0,333 0,350 3,23333 0,323

Tn 0,315 0,350 0,317 0,333 0,317 0,300 0,280 0,317 0,350 0,350 3,228 0,323

V 105 100 95 100 105 105 100 95 100 105

Tsex 35 35 36 42 39 32 42 37 40 40

To 0,583 0,583 0,600 0,700 0,650 0,533 0,700 0,617 0,667 0,667 6,3 0,630

Tn 0,613 0,583 0,570 0,700 0,683 0,560 0,700 0,586 0,667 0,700 6,361 0,636

V 100 100 110 110 90 105 95 100 110 90

Tsex 19 20 21 21 21 23 24 22 19 22

To 0,317 0,333 0,350 0,350 0,350 0,383 0,400 0,367 0,317 0,367 3,53333 0,353

Tn 0,317 0,333 0,385 0,385 0,315 0,403 0,380 0,367 0,348 0,330 3,563 0,356

V 95 85 80 110 105 110 105 105 100 110

Tsex 10 10 12 10 11 10 13 10 12 10

To 0,167 0,167 0,200 0,167 0,183 0,167 0,217 0,167 0,200 0,167 1,8 0,180

Tn 0,158 0,142 0,160 0,183 0,193 0,183 0,228 0,175 0,200 0,183 1,805 0,181

V 95 85 80 110 105 110 105 105 100 110

Tsex 23,00 22,00 22,00 21,00 24,00 23,00 21,00 22,00 18,00 21,00

To 0,383 0,367 0,367 0,350 0,400 0,383 0,350 0,367 0,300 0,350 3,61667 0,362

Tn 0,364 0,312 0,293 0,385 0,420 0,422 0,368 0,385 0,300 0,385 3,633 0,363

0,31 15

Fijar cuello

ELEMENTO

Unir hombros 0,436 12% 0,49 0,13 0,43

0,636 12%

Preparacion de

cuello 0,323 12%

0,35 0,24 7

0,71 0,17 0,63 0,26 11

0,08 0,32 0,26 110,36

0,40

Encintar cuello 0,363

0,181Asentar cuello

0,08Pegar cuello 0,356 12%

12% 0,41 0,10 0,36 0,28 13

0,20 0,05 0,18 0,28 1312%

NUMERO DE OBSERVACIONES

TABLA DE RESUMEN PARA ESTUDIO DE TIEMPOS

Page 123: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

112

Continuación Estudio de tiempos

Fuente: Los Autores

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tsex 9,00 10,00 11,00 8,00 8,00 9,00 10,00 9,00 10,00 9,00

To 0,150 0,167 0,183 0,133 0,133 0,150 0,167 0,150 0,167 0,150 1,55 0,155

Tn 0,150 0,167 0,183 0,133 0,133 0,150 0,167 0,150 0,167 0,150 1,550 0,155

V 105 100 95 105 100 95 105 100 95 105

Tsex 56 47 49 49 60 45 46 49 51 50

To 0,933 0,783 0,817 0,817 1,000 0,750 0,767 0,817 0,850 0,833 8,36667 0,837

Tn 0,980 0,783 0,776 0,858 1,000 0,713 0,805 0,817 0,808 0,875 8,413 0,841

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tsex 14,00 15,00 13,00 15,00 14,00 12,00 12,00 13,00 12,00 14,00

To 0,233 0,250 0,217 0,250 0,233 0,200 0,200 0,217 0,200 0,233 2,23333 0,223

Tn 0,233 0,250 0,217 0,250 0,233 0,200 0,200 0,217 0,200 0,233 2,233 0,223

V 105 100 95 105 100 95 105 100 95 105

Tsex 35 48 41 46 40 41 38 44 37 43

To 0,583 0,800 0,683 0,767 0,667 0,683 0,633 0,733 0,617 0,717 6,88333 0,688

Tn 0,613 0,800 0,649 0,805 0,667 0,649 0,665 0,733 0,586 0,753 6,919 0,692

V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tsex 115,00 116,00 120,00 114,00 111,00 112,00 115,00 114,00 112,00 126,00

To 1,917 1,933 2,000 1,900 1,850 1,867 1,917 1,900 1,867 2,100 19,25 1,925

Tn 1,917 1,933 2,000 1,900 1,850 1,867 1,917 1,900 1,867 2,100 19,250 1,925

V 105 100 95 105 100 95 105 100 95 105

Tsex 125 122 124 124 120 122 123 124 128 120

To 2,083 2,033 2,067 2,067 2,000 2,033 2,050 2,067 2,133 2,000 20,5333 2,053

Tn 2,188 2,033 1,963 2,170 2,000 1,932 2,153 2,067 2,027 2,100 20,632 2,063

Tiempo estándar 9,18

0,06 2Empaque y

EmbalaJe 2,063 12% 2,31 0,13 2,05

0,31 10

Auditoria de

calidad 1,925 12% 2,16 0,25 1,93 0,13 2

Pulir revisar 0,692 12% 0,77 0,22 0,69

0,155 12%

0,94 0,25 0,84 0,30 15

0,22 8Dobladillar 0,223 12% 0,25 0,05 0,22

0,17 0,05 0,16 0,32 17

Cerrar lados 0,841 12%

Preparar

mangas

Page 124: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

113

Anexo 6. Mapa de Cadena de Valor mejorado

Fuente: Los Autores

Page 125: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR ...bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3304/1/...MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO A PARTIR DE UN CONTROL DE INSUMOS EMPLEANDO

114