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Optimización de Molinos Verticales para la Producción de Cementos Puzolánicos Septiembre 2011

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Optimización de Molinos

Verticales para la

Producción de Cementos

Puzolánicos

Septiembre 2011

Contenido

• Antecedentes

• Reducción en factor clinker

• Efecto de la humedad en puzolanas

• Optimización de variables de operación

• Flujo de gases óptimo

• Modificaciones en anillo de retención

• Mejoras en MTBF

• Reducción de consumo eléctrico

• Disminución en aditivo de molienda

Antecedentes

• Año 1997:

Inicia operaciones el primer molino vertical OK 33-4,fabricando cemento 4000 PSI utilizando 10% de puzolana, enPlanta SM con un unico transporte de Alimentacion.

• Año 2000:

Se pone en marcha el segundo molino vertical OK 33-4, contransporte de materiales (clinker y aditivos) independientes.

Antecedentes

Reducción en factor clinker

• Se inicia con la mineralización en hornos de clinker en el año2000, obteniendo clinker con mayor reactividad, lograndoresultados significativos en aspectos de calidad y proceso:

• Clinker:

• LSF: 98 a 101%

• C3S: 62 a 70%

• Cemento:

• Factor clinker: 76 a 67% para cemento 4000 PSI

• C3S: mayor a 65%

76,7

71,4

72,7

69,568,7

71,6

67,6

60,459,6

60,359,9

59,1

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% A

lime

nta

ció

nFactor Clinker Molinos Verticales

Optimización de puzolanas

Mineralización

Efectos de humedad en la puzolana

• Efectos significativos– Disminución de rendimiento

– Aumento en consumo eléctrico 1 KWh/t cemento

• Con la optimización del flujo de gases se controló latemperatura de operación, logrando aumentar laalimentación fresca al molino y a la vez mejorar el factorclinker por debajo del target inicial (70%).

• Logrando a partir del año 2009 los mejores indicadores enrendimiento y factor clinker de la historia

Diseño original Modificaciones (2006)

15% puzolana máximo 35% puzolana

8% humedad máximo 13 – 20% humedad

Optimización de variables de operación

• Principios fundamentales:– Volumen de gases

– Control de la temperatura (humedad materias primas)

– Flujo de gases en el sistema

• Efectos en operación:– Vibración alta del molino (finalizando en paros del molino)

– Variaciones en la presión diferencial del molino

– Fluctuaciones en los KW de molienda

Variables de operación

Flujo de gases óptimo

• Factores de éxito:– Aumentar el rendimiento del molino

– Disminuir el consumo eléctrico

• Drivers de operación:– Humedad materias primas

– Rendimiento de molienda

– Niveles de vibración en mesa del molino

– Consumo eléctrico específico

• A través de la correlación de los drivers se determinó que el target de la temperatura es de 80 a 90 °C.

Modificaciones en Anillo de Retención

• Diseño original en molino OK: 176 mm

• Fallas identificadas en operación– Acumulación de material sobre la mesa de molienda

– Vibración excesiva

– Disparo de motor del molino por sobre carga

• Acciones correctivas– Ajustes progresivos de 12 mm hasta 128 mm de altura

– Identificando el óptimo en 134 mm

• Beneficios– Máxima producción de molienda

– Eliminación del 90% de las causas de paro por vibración

Modificaciones en Anillo de Retención

Actual 134 mmOriginal 176 mm

124

135

140

147144

139

145142

139

144

156

163

76,7

71,4 72,769,5 68,7

71,6

67,6

60,4 59,6 60,3 59,9 59,1

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton

elad

as /

ho

raAlimentación base seca

Toneladas hora

Factor clinker

Mejoras en MTBF

• Por diversas fallas mecánicas y factores de operación,

en búsqueda de los mejores indicadores para los

molinos verticales, se realizaron varios ajustes para

mejorar el indicador.

• Plan de trabajo:

– Equipo: Producción, Mantenimiento Mecánico y Eléctrico

– Análisis de causas en fallas reportadas (incluyendo paros)

– Reuniones periódicas para eliminar fallas

– Análisis de Paretos (liderado por mantenimiento)

• Como resultado, se aumentó en promedio la MTBF de

molinos verticales en 18.6 horas a partir del año 2009

10,3

29,530,2

10,5

28,6

34,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ho

ras

Título do Eixo

MTBF Molino Vertical 563-MR1 y 564-MR1

MTBF 564

MTBF 563

Reducción consumo eléctrico

• Derivado de los altos costos de energía eléctrica en

Guatemala (0.15 – 0.21 $/KWh), la planificación de la

producción está enfocada en la maximización de los

molinos verticales por su alta eficiencia.

• Para mejorar el consumo eléctrico específico se han

realizado ajustes en la inyección de combustible en el

generador de calor de 0.8 a 0.95 gal diesel/t cemento

• Planteando targets de consumo específico en ambos

molinos de 30 kWh/t cem para cementos de 4000 PSI.

33,8

32,532,8

32,1

30,20

30,8

29,95

31,00

32,15

30,01 29,95

28,75

27,0

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

KW

h /

To

ne

lad

aConsumo Eléctrico Específico

Disminución aditivo de molienda

• Con la finalidad de eficientizar la molienda de cemento se

implemento el uso de aditivo de molienda. Durante el

know-how, se utilizó la misma tasa que en los molinos de

bolas, como punto de partida inicial (250 gr/t cemento)

• En el año 2004, analizando el corto tiempo de residencia

de las materias primas dentro del molino, identificó que:

– El aditivo de molienda no repercute en el rendimiento del molino

– Afecta directamente a los tiempo de despacho a granel,

aumentando en 74% en relación al parámetro inicial

Disminución aditivo de molienda

• En el año 2008, con la finalidad de minimizar costos de

producción, se plantea la opción de disminuir la

concentración del aditivo, hasta determinar el punto de

equilibrio entre la fluidez del cemento y la tasa de carga

en despacho a granel.

• Como resultado, se obtuvo una reducción en el aditivo

de molienda hasta 45.2 gr/t cemento

• Actualmente, no se está utilizando aditivo, y los

indicadores han permanecido estables en relación a

períodos anteriores.

266

318

220

235

210

250

231 234

115

71

49 45

0

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gr a

dit

ivo

/ t

on

ela

da

cem

en

toAditivo de Molienda

Planes a futuro…..

1. Utilización de gases calientes de la enfriadora del horno

para secado de materias primas, reduciendo costos por

combustible

2. Incremento en la cantidad de caliza para la fabricación

de cemento, migrando de cementos puzolánicos a

calizos, minimizando efectos por humedad en materias

primas y en costos de producción.

GRACIAS…!!