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Rapport du Projet de Fin d’Etudes
Présenté par :
CHAIMAE EL GHZAOUI
En vue d’obtenir le Diplôme d’Ingénieur d’Etat
Spécialité : Génie des Procédés, de l’Energie et de l’Environnement
THEME :
Amélioration du cycle de production du
concentrateur 04G au sein de l’atelier phosphorique
Encadré par :
M. Saber El YOUSFI, Encadrant à l’Entreprise
M. Hicham MEFTAH, Encadrant à l’ENSA
ENSA/5.G .PROCE/2013-2014
Entreprise :
Groupe OCP Jorf Lasfar
Projet de fin d’études
Page | I
Dédicaces
Je dédie ce travail à :
Mes très chers parents
Mes frères et mes sœurs
Mes amis
Tous les ENSAistes
Ma famille
Tous ceux qui m’aiment
Projet de fin d’études
Page | II
Remerciements
Que tous ceux qui j’ai apporté leur aide, pour la réalisation de ce projet,
trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude.
Je tiens notamment à remercier :
Monsieur Mustapha EL OUAFI, Le Directeur de Maroc Phosphore III et
IV pour m’avoir accordé ce stage au sein de son entreprise.
Monsieur Saber EL YOUSFI, mon parrain de stage pour son aimable
accueil, la qualité de son encadrement, ses précieux conseils, ses
encouragements, ses fructueuses orientations et son soutien tout au long du
déroulement de ce stage.
Messieurs Hamid SABIRI, Omar BELKADI et Mohamed AABAD du
service CAP-EXT pour leur disponibilité et leur coopération professionnelle
tout au long de ce stage.
Le personnel du service CAP-EXT de l’atelier phosphorique III et IV pour
leur soutien permanent et leur fraternité.
Monsieur Hicham MEFTAH, mon encadrant de l’école pour sa
disponibilité, son soutien et toute l’aide considérable qu’elle m’a fournie.
Tout le corps professoral du département Génie des Procédés, de
l’Energie et de l’Environnement de l’ENSA Agadir pour m’avoir accompagné
tout au long de ces trois années, pour la formation de qualité dispensée ainsi
que les innombrables conseils.
Toute personne ayant contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce
travail trouve ici l’expression de ma gratitude.
Projet de fin d’études
Page | III
Résumé
Pour accompagner la demande croissante sur l’acide concentré, le Groupe OCP
fixe comme objectif permanent l’optimisation et l’amélioration continue de la capacité
de production. Néanmoins le concentrateur 04G heurte à des limitations de leur cycle de
production.
La présente étude a donc pour objectif la recherche des causes principales qui
provoquent la diminution du cycle de production de ce concentrateur ainsi la
proposition des améliorations pour faire face à ce problème.
Dans une première phase et afin d’évaluer l’influence des paramètres de marche
sur les consommations spécifique du concentrateur, un bilan de matière et thermique a
été réalisé.
Ensuite, Le diagnostic de l’échelon G a été fait dans un premier temps par une
comparaison entre les quatre échelons, puis par une analyse des arrêts mécanique et de
lavage périodique du concentrateur 04G
Pour agir sur les causes racines du problème et pas uniquement sur les symptômes,
une analyse des causes racines par la méthode d’Ishikawa sur la diminution de cycle de
marche et par les cinq pourquoi sur les 20 % des tubes condamnés de l’échangeur tubulaire
puisque l’indisponibilité due à ce dernier est important.
Dans une seconde phase, nous avons réalésé une étude détaillée d’un système de
lavage du toit du bouilleur, puis une installation d’un nouveau circuit d’eau brute pour
alimenter la nouvelle CAP indépendamment du circuit de l’atelier phosphorique Nord ,et
finalement une solution corrective pour remédier la situation actuelle, correspondante à
la condamnation des 20% des tubes de l’échangeur de l’échelon G.
Projet de fin d’études
Page | IV
TABLE DE MATIERE
DEDICACES ........................................................................................................................................................... I
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................ II
RESUME .............................................................................................................................................................. III
TABLE DE MATIERE ....................................................................................................................................... IV
LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................... VI
LISTE DES FIGURES ....................................................................................................................................... VII
INTRODUCTION GENERALE .......................................................................................................................... 1
1 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL................................................... 2
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................... 3
1.1 PRESENTATION GENERALE D’OCP ................................................................................................................... 3
1.1.1 Présentation du pôle chimie Jorf Lasfar .................................................................................................. 3
1.1.2 Présentation de Maroc Phosphore III – IV : ........................................................................................... 4
1.2 GENERALITES SUR L’ACIDE PHOSPHORIQUE ................................................................................................... 4
1.2.1 Production d’acide phosphorique par la voie thermique ................................................................ 5
1.2.2 Production d’acide phosphorique par la voie humide (attaque sulfurique) .......................... 5
1.3 PROCEDE DE FABRICATION DE L’ACIDE PHOSPHORIQUE A MAROC PHOSPHORE III – IV ....................... 8
1.3.1 Broyage du phosphate ..................................................................................................................................... 8
1.3.2 Attaque filtration ............................................................................................................................................... 8
1.3.3 Unité de stockage et de clarification de l’acide 29% en P2O5 ...................................................... 12
1.3.4 Unité de concentration (nouvelle CAP): ................................................................................................ 14
CONCLUSION .................................................................................................................................................................... 17
2 CHAPITRE 2 : BILAN DE MATIERE ET THERMIQUE DE L’UNITE DE CONCENTRATION 18
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................ 19
2.1 BILAN THEORIQUE SUR L’ECHELON DE CONCENTRATION .......................................................................... 19
2.1.1 Bilan de matière ............................................................................................................................................... 20
2.1.2 Bilan thermique ................................................................................................................................................ 24
2.1.3 Récapitulatif ....................................................................................................................................................... 30
2.2 BILAN REEL ........................................................................................................................................................ 30
2.2.1 Calcul de rendement de concentration de l’échelon G .................................................................... 30
2.2.2 Calcul des débits et des flux de chaleur des entrées et des sorties ............................................. 32
2.2.3 Comparaison des consommations spécifiques entre le bilan théorique et réel .................. 33
2.3 PARAMETRES DE MARCHE ............................................................................................................................... 33
2.3.1 Vide dans le bouilleur : 60 torrs ................................................................................................................ 34
2.3.2 Température de l’acide phosphorique : l’entrée et la sortie de l’échangeur ....................... 34
2.3.3 Densité de l’acide 29% ................................................................................................................................... 34
2.3.4 Autres paramètres : ........................................................................................................................................ 35
CONCLUSION .................................................................................................................................................................... 35
Projet de fin d’études
Page | V
3 CHAPITRE 3 : DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES CAUSES ............................................................. 36
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................ 37
3.1 COMPARAISON ENTRE LES QUATRE ECHELONS DE L’UNITE EXTENSION ................................................. 37
3.1.1 Durée moyenne du cycle de production ................................................................................................. 37
3.1.2 Nombre des heures d’arrêt .......................................................................................................................... 39
3.1.3 Pression de vapeur basse pression à la fin de cycle de chaque échelon .................................. 41
3.2 ANALYSE DE LA MARCHE DE L’ECHELON G................................................................................................... 42
3.2.1 Arrêts mécaniques ........................................................................................................................................... 42
3.2.2 Fréquence de lavage périodique ............................................................................................................... 44
3.2.3 Suivi des arrêts de l’année 2013 ................................................................................................................ 45
3.2.4 Suivi d’un cycle de production de l’échelon G ..................................................................................... 46
3.3 IDENTIFICATION DES CAUSES RACINES ......................................................................................................... 47
3.3.1 Outil des 5M ........................................................................................................................................................ 48
3.3.2 Méthode des 5 pourquoi ? ............................................................................................................................ 51
3.3.3 Encrassement ..................................................................................................................................................... 62
CONCLUSION .................................................................................................................................................................... 63
4 CHAPITRE 4 : PROPOSITION DES AMELIORATIONS ................................................................. 64
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................ 65
4.1 ETUDE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE LAVAGE DE TOIT DU BOUILLEUR ...................................... 65
4.1.1 Solution actuelle ............................................................................................................................................... 65
4.1.2 Solution proposée ............................................................................................................................................ 68
4.1.3 Etude technico-économique ........................................................................................................................ 85
4.2 INSTALLATION D’UN NOUVEAU CIRCUIT D’EAU BRUTE .............................................................................. 87
4.2.1 Solution proposée ............................................................................................................................................ 87
4.2.2 Etude de faisabilité de la solution proposée ........................................................................................ 87
4.2.3 Chemin du Circuit d’eau brute proposé ................................................................................................. 87
4.2.4 Dimensionnement hydraulique de la nouvelle conduite................................................................ 88
4.2.5 Discussion ............................................................................................................................................................ 94
4.2.6 Etude technico- économique ....................................................................................................................... 94
4.3 SOLUTION CORRECTIVE DE LA POSITION ACTUELLE ................................................................................... 95
4.3.1 Evaluation du manque à gagner causé par la diminution de cycle de marche .................. 96
4.3.2 Evaluation du coût de retubage de 152 tubes de l’échangeur 04GE01 .................................. 96
4.3.3 Calcul du cout de changement d’un échangeur .............................................................................. 101
4.3.4 Pertes d’argents engendré par le changement de l’échangeur ............................................... 101
4.3.5 Etude technico-économique ..................................................................................................................... 104
CONCLUSION ................................................................................................................................................................. 105
CONCLUSION GENERALE ........................................................................................................................... 106
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 108
ANNEXES ......................................................................................................................................................... 109
Projet de fin d’études
Page | VI
LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 2-1 PROPRIETES DE L’ACIDE A L’ENTREE DE L’ECHELON....................................................................................... 19
TABLEAU 2-2 DEBIT DE CHAQUE COMPOSITION CHIMIQUE A L’ENTRE ................................................................................. 21
TABLEAU 2-3 DEBIT DES CONSTITUANTS A L’ENTREE ............................................................................................................. 22
TABLEAU 2-4 DEBITS DES CONSTITUANTS DE L’ACIDE A LA SORTIE ..................................................................................... 23
TABLEAU 2-5 CONSTITUANTS DE SORTIE DE VAPEUR DU BOUILLEUR .................................................................................. 23
TABLEAU 2-6 PROPRIETES DU CONDENSAT ET DE LA VAPEUR SECONDAIRE ....................................................................... 28
TABLEAU 2-7 RECAPITULATIF ..................................................................................................................................................... 30
TABLEAU 2-8 SUIVI DE LA CONSOMMATION DE L’EAU DE MER ET LES PERTES EN P2O5 .................................................. 30
TABLEAU 2-9 SUIVI DES HEURES DE MARCHE ET LA PRODUCTIVITE DE L’ECHELON G ....................................................... 31
TABLEAU 2-10 DONNEES DE BASE MOYENNES DES PREMIERS QUATRE MOIS DE L’ANNEE 2014 ................................... 32
TABLEAU 2-11 RECAPITULATIF ................................................................................................................................................... 32
TABLEAU 2-12 COMPARAISON DES CONSOMMATIONS SPECIFIQUES ENTRE LE BILAN THEORIQUE ET REEL .................. 33
TABLEAU 3-1 SUIVI DE LA PRESSION A LA FIN DE CYCLE DE CHAQUE ECHELON .................................................................. 41
TABLEAU 3-2 HISTORIQUE DES ARRETS MECANIQUE DEPUIS 2008 ..................................................................................... 43
TABLEAU 3-3 : MANQUE A PRODUIRE SUITE AU LAVAGE SUPPLEMENTAIRE ........................................................................ 44
TABLEAU 3-4 SUIVI DES ARRETS DE L’ANNEE 2013 ................................................................................................................ 45
TABLEAU 3-5 SUIVI D’UN CYCLE DE PRODUCTION DE L’ECHELON G ...................................................................................... 46
TABLEAU 3-6 HISTORIQUE DES TUBES DE L’ECHANGEUR 04G .............................................................................................. 49
TABLEAU 3-7 SUIVI DE TAUX DE SOLIDE DANS L’ACIDE 29% ................................................................................................ 54
TABLEAU 3-8 SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE L’EAU BRUTE ET LE DEBIT DE LA VAPEUR SECONDAIRE
.................................................................................................................................................................................................. 57
TABLEAU 3-9 HISTORIQUE DE NETTOYAGE DU BOUILLEUR .................................................................................................... 58
TABLEAU 3-10 SUIVIE DE LA CONCENTRATION DES DIFFERENTS ELEMENTS PRESENTS DANS L’ACIDE ALIMENTANT
LES ECHELONS DE CONCENTRATION ET LA COMPARAISON AVEC LES VALEURS NORMALE........................................ 59
TABLEAU 3-11 PRODUCTION COMMANDEE DE L’ACIDE 54% PENDANT L’ANNEE 2013 .................................................. 61
TABLEAU 3-12 HEURES DE MARCHE DONNEE PAR LE CONSTRUCTEUR ................................................................................ 61
TABLEAU 4-1 COUT DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX MECANIQUE SUR LE PLAFOND DU BOUILLEUR ................................. 67
TABLEAU 4-2 CARACTERISTIQUES DE LA POMPE P02 ............................................................................................................. 69
TABLEAU 4-3 CALCUL DES PERTES DE CHARGES SINGULIERES ............................................................................................... 79
TABLEAU 4-4 CARACTERISTIQUES DE LA TETE CHOISI ............................................................................................................ 83
TABLEAU 4-5 CALCUL DU COUT D’INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT .................................................................. 85
TABLEAU 4-6 PERTES LINEAIRES DE CHAQUE TRONÇON ......................................................................................................... 90
TABLEAU 4-7 PERTES SINGULIERES ............................................................................................................................................ 91
TABLEAU 4-8 PERTES DE CHARGES TOTAL ET LA PRESSION ARRIVANTE A CHAQUE ECHELON ......................................... 93
TABLEAU 4-9 PERTES DE CHARGES TOTAL ET LA PRESSION ARRIVANTE POUR DEUX ECHELONS .................................... 93
TABLEAU 4-10 CALCUL DU COUT D’INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ............................................................... 94
TABLEAU 4-11 DUREE DE RETUBAGE EN FONCTION DE NOMBRE DES TUBES ..................................................................... 96
TABLEAU 4-12 MOYENNE DE NOMBRE DES TUBES A CHANGER ET DE NOMBRES DE JOUR CORRESPONDANT ................ 96
TABLEAU 4-13 : DUREE ET LE COUP DE LA MAIN D’ŒUVRE DE CHAQUE ETAPE .................................................................. 98
TABLEAU 4-14 COUT DES MOYENS MATERIEL ET DE MANUTENTION ................................................................................. 100
TABLEAU 4-15 : DUREE ET LE COUT DE MAIN D’ŒUVRE DE CHAQUE ETAPE .................................................................... 102
TABLEAU 4-16 : COUT DES MOYENS MATERIELS ET DE MANUTENTION ............................................................................ 103
TABLEAU 4-17 RECAPITULATIF DES COUTS ........................................................................................................................... 103
Projet de fin d’études
Page | VII
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1-1 : INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE LA TENEUR EN P2O5 SUR LA FORME DU SULFATE DE
CALCIUM .......................................................................................................................................................................... 6
FIGURE 1-2 SCHEMA DE PRINCIPE DE L’UNITE ATTAQUE FILTRATION PROCEDE RHONE POULENC .................... 10
FIGURE 1-3 CINQ SECTEURS D’UN FILTRE UCEGO ....................................................................................................... 11
FIGURE 1-4 SCHEMA DE PRINCIPE DE L’UNITE FILTRATION PROCEDE JORF ............................................................ 12
FIGURE 1-5 UNITE DE STOCKAGE ET DE CLARIFICATION DE L’ACIDE 29% .............................................................. 13
FIGURE 1-6 SCHEMA D’UNE BOUCLE DE CONCENTRATION .......................................................................................... 15
FIGURE 1-7 SCHEMA DE LA BOUCLE PRODUCTION DE VAPEUR SECONDAIRE ............................................................ 17
FIGURE 2-1 FLOW SHEET .................................................................................................................................................. 20
FIGURE 2-2 : ENTREES ET SORTIES DU CONDENSEUR ................................................................................................... 29
FIGURE 3-1 DUREE MOYENNE DE CYCLE DE PRODUCTION ANNEE 2012 .................................................................. 38
FIGURE 3-2 DUREE MOYENNE DE CYCLE DE PRODUCTION ANNEE 2013 .................................................................. 38
FIGURE 3-3 DURE MOYENNE DE CYCLE DE PRODUCTION (MOIS 1 ET 2 DE 2014) .................................................. 39
FIGURE 3-4 NOMBRE DES HEURES D’ARRET DE L’ANNEE 2012 ................................................................................. 39
FIGURE 3-5 NOMBRE DES HEURES D’ARRET DE L’ANNEE 2013 ................................................................................. 40
FIGURE 3-6 NOMBRE DES HEURES D’ARRET DU MOIS 1 ET2 DE L’ANNEE 2014 ..................................................... 40
FIGURE 3-7COMPARAISON DE LA PRESSION ET LA DUREE ENTRE LES QUATRE ECHELONS .................................... 41
FIGURE 3-8 REPARTITION DES ARRETS MECANIQUE .................................................................................................... 43
FIGURE 3-9 EVOLUTION DE LA PRESSION DE L'ECHELON G PENDANT UN CYCLE DE PRODUCTION ...................... 47
FIGURE 3-10 DIAGRAMME D’ISHIKAWA POUR LA COMPREHENSION DU PHENOMENE ........................................... 48
FIGURE 3-11 POURCENTAGE DES TUBES CONDAMNES DES QUATRE ECHELONS PENDANT 2013 ........................ 50
FIGURE 3-12 METHODE DES 5 POURQUOI ? ................................................................................................................... 51
FIGURE 3-13 : SCHEMA DES CINQ POURQUOI SUR LES 20% DES TUBES CONDAMNES ............................................ 53
FIGURE 3-14 CIRCULATION DES DEPOTS FORMES AU PLAFOND DE L’ECHANGEUR DANS LA CONDUITE
D’ASPIRATION ............................................................................................................................................................. 58
FIGURE 4-1 DEMONTAGE DE LA PORTE VISITE D’UN BOUILLEUR ............................................................................... 66
FIGURE 4-2 ECHANTILLON DU SOLIDE ISSU D’UN NETTOYAGE MANUEL A JET D’EAU SOUS PRESSION ................. 66
FIGURE 4-3 SCHEMA D’UNITE DE CONCENTRATION MODIFIEE (AJOUT DU CIRCUIT DE LAVAGE) .......................... 68
FIGURE 4-4 TYPES DES TETES DE LAVAGE DES CUVES .................................................................................................. 70
FIGURE 4-5 ANGLES ENTRE LE DOME ET LE PLUS GRAND RAYON DE NETTOYAGE ................................................... 70
FIGURE 4-6 DEBIT PULVERISE EN FONCTION DE DIAMETRE DU BOUILLEUR ............................................................ 71
FIGURE 4-7 SCHEMA PROPOSE .......................................................................................................................................... 73
FIGURE 4-8 BOUILLEUR ..................................................................................................................................................... 74
FIGURE 4-9 DIAGRAMME DE MOODY ............................................................................................................................... 76
FIGURE 4-10 TRANSFORMATION DE L’ENERGIE ............................................................................................................ 82
FIGURE 4-11 DIMENSIONS DE LA TETE DE LAVAGE ...................................................................................................... 84
FIGURE 4-12 CIRCUIT PROPOSE........................................................................................................................................ 88
FIGURE 4-13 COUT DE CHAQUE OPERATION ET DES PERTES D’ARGENTS EN MILLIONS DE DHS ....................... 104
Projet de fin d’études
Page | 1
Introduction générale
La concentration de l’acide phosphorique représente une étape importante et
névralgique dans la chaîne de fabrication de l’acide phosphorique à Maroc phosphore III
et IV, elle a des effets déterminants sur la qualité du produit ainsi que sur son coût de
revient.
L'acide phosphorique concentré est un composé chimique qui présente une
grande importance au niveau industriel car il intervient dans de nombreuses
applications telles que la fabrication des engrais phosphatés, le traitement des surfaces
métalliques, la synthèse organique, la fabrication des détergents, et l'industrie
alimentaire, … etc.
Pour accompagner la demande croissante sur l’acide concentré, le Groupe OCP
fixe comme objectif permanent l’optimisation et l’amélioration continue de la capacité
de production. Néanmoins le concentrateur 04G heurte à des limitations de leur cycle de
production, alors notre étude est basée sur la recherche des causes principales qui
provoquent la diminution du cycle de production de ce concentrateur ainsi la
proposition des améliorations pour faire face à ce problème.
Pour atteindre l’objectif visé, le travail est divisé en quatre chapitres, le premier
chapitre est réservé à une présentation générale de l'organisme d'accueil et une
description du procédé de fabrication de l'acide phosphorique utilisé à l'atelier
phosphorique de la division Maroc Phosphore III et IV.
Le deuxième chapitre est consacré à l’établissement du bilan de matière et
thermique sur la ligne de concentration de l’acide phosphorique. Ce chapitre a pour
objectif de comparer la qualité d’acide à la sortie de la boucle et la consommation
spécifique entre la théorie et les conditions réelles.
Le troisième chapitre est réservé à l’établissement d’un diagnostic qui résume les
différents éléments impliquant la réduction du cycle de production et aussi à l’analyse
des causes racines par la méthode d’Ishikawa et les cinq pourquoi.
Le dernier chapitre est consacré aux actions d'amélioration, pour remédier aux
problèmes par les causes racines retenues.
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 2
1 Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 3
Introduction
Le processus de production de l'acide phosphorique est décrit plus en détail dans ce
premier chapitre. Cependant, avant de présenter cette description il est utile de
présenter le groupe OCP qui est la société responsable de la fabrication de l'acide
phosphorique au Maroc.
1.1 Présentation générale d’OCP
Le Groupe OCP est spécialisé dans l’extraction, la valorisation et la commercialisation
de phosphates et de produits dérivés. Chaque année, plus de 24 millions de tonnes de
minerais sont extraites du sous-sol marocain qui recèle les trois-quarts des réserves
mondiales [1]. Principalement utilisé dans la fabrication des engrais, le phosphate
provient des sites de Khouribga, Benguérir, Youssoufia et Boucraâ-Laâyoune. Selon les
cas, le minerai subit une ou plusieurs opérations de traitement (criblage, séchage,
calcination, flottation, enrichissement {sec…). Une fois traité, il est exporté tel quel ou
bien livré aux industries chimiques du Groupe, à Jorf Lasfar ou à Safi, pour être
transformé en produits dérivés commercialisables : acide phosphorique de base, acide
phosphorique purifié, engrais solides.
Premier exportateur mondial de phosphate sous toutes ses formes, le Groupe OCP
écoule 95% de sa production en dehors des frontières nationales. Opérateur
international, il rayonne sur les cinq continents de la planète.
Moteur de l’économie nationale, le Groupe OCP joue pleinement son rôle d’entreprise
citoyenne. Cette volonté se traduit par la promotion de nombreuses initiatives,
notamment en faveur du développement régional et de la création d’entreprise.
Dans un contexte de concurrence accrue, le Groupe OCP poursuit la politique de
consolidation de ses positions traditionnelles et développe de nouveaux débouchés.
Avec une exigence sans cesse réaffirmée : améliorer la qualité de ses produits tout en
maintenant un niveau élevé en matière de sécurité et de protection de l’environnement.
1.1.1 Présentation du pôle chimie Jorf Lasfar
Toujours dans le cadre du développement de son potentiel de valorisation de phosphate,
le groupe OCP, en 1985, a mis démarrage sur le site de Jorf Lasfar à El Jadida plusieurs
unités industrielles pour la production des acides et des engrais.
Le site de JORF LASFAR a été retenu pour l’implantation de cet important ensemble
industriel, compte tenu des avantages suivants :
Proximité des zones minières permettant son alimentation en phosphate,
(Khouribga).
Existence d’un port à tirant d’eau important.
Disponibilité de l’eau de mer et d’eau douce.
Disponibilité de terrains pour les extensions futures.
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 4
Cet ensemble qui se situe dans une enceinte s’étendant sur 1700 ha environ permet de
produire annuellement 2 millions de tonnes de P2O5 sous forme d’acide phosphorique,
nécessitant la transformation d’environ :
7,7 millions de tonnes de phosphates extrait des gisements de Khouribga.
2 millions de tonnes de soufre.
0,5 million de tonnes d’ammoniac.
Une partie de cette production est transformée localement en engrais DAP, MAP, NPK et
TSP, soit environ 1,8 million de tonnes équivalent DAP, et en acide phosphorique purifié
soit 0,12 million de T.P2O5/an. L’autre partie est exportée en tant qu’acide phosphorique
marchand.
Le Complexe Industriel du Groupe Office Chérifien des Phosphates à JORF LASFAR
comporte :
MAROC PHOSPHORE III-IV qui a démarré en 1986.
EMAPHOS : en partenariat avec PRAYON (Belgique) et C.F BUDENHEIM
(Allemagne), qui a démarré en 1998, pour la production d’acide
phosphorique purifié.
IMACID : en partenariat avec le Groupe BIRLA (Inde) qui a démarré en
1999.
PMP : PAKISTAN MAROC PHOSPHORE S.A. (50% OCP, 25% FFBL, 12,5%
Fauji Fondation, 12,5% FFCL) : démarrage en 2006.
BMP: « Bunge – Maroc Phosphore », 50 % OCP; 50 % BUNGE/Brésil:
démarrage en 2009.
1.1.2 Présentation de Maroc Phosphore III – IV :
Après le complexe industriel MAROC PHOSPHORE I et II à Safi, le groupe OCP a décidé
de réaliser le complexe industriel MAROC PHOSPHORE III-IV à Jorf Lasfar pour doubler
sa capacité de valorisation des phosphates. MAROC PHOSPHORE dispose de quatre
principaux ateliers de production:
Atelier sulfurique
Atelier phosphorique
Atelier des utilités
Atelier fertilisant
1.2 Généralités sur l’acide phosphorique
L’acide phosphorique est un solide cristallin de densité 1,83 qui fond à 42,35°C. Il est
ordinairement stocké et vendu sous forme de solution, c’est le principal dérivé actuel de
la chimie du phosphore, c’est un intermédiaire indispensable pour l’élaboration de
plusieurs produits notamment :
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 5
Dans la chimie minérale : les engrais, les détergents, l’alimentation animale,
le traitement des métaux,….. ;
Dans la chimie organique : les plastifiants, les insecticides, les additifs pour
essences et huiles lubrifiantes,…. ;
Aussi, utilisé dans les industries pharmaceutiques et peut être employé comme
ingrédient de boissons non alcoolisées et ciments dentaires.
L'acide phosphorique peut être fabriqué selon deux procédés de base à partir des
phosphates naturels :
Le premier par voie thermique en oxydant le phosphore ;
Le second par voie humide en procédant par une attaque des phosphates
moyennant un acide fort.
1.2.1 Production d’acide phosphorique par la voie thermique
Ce procédé consiste à brûler le phosphate dans un four électrique, pour obtenir P2O5,
ensuite hydrater pour produire finalement l’acide phosphorique H3PO4. Les étapes
principales de ce procédé sont : la calcination, l’oxydation et l’absorption.
La calcination
Le phosphate est réduit à l’état du phosphore par chauffage à haute température en
présence de carbone :
L’oxydation
Le phosphore ainsi obtenu, se transforme en P2O5 en présence de l’oxygène
atmosphérique selon la réaction suivante :
L’absorption (hydratation)
P2O5 se dissout dans l’eau pour former l’acide phosphorique :
La production d’acide phosphorique par voie thermique, présente l’avantage de fournir
un acide avec un grand degré de pureté, mais sa consommation élevée en énergie limite
son utilisation.
1.2.2 Production d’acide phosphorique par la voie humide (attaque
sulfurique)
C’est le procédé le plus ancien dans l’industrie phosphorique, ainsi il est le plus utilisé
dans le monde entier, vu son faible coût de revient par rapport à celui issu de la voie
thermique. L’acide phosphorique produit par voie humide est obtenu à partir des
phosphates naturels par attaque d’acide (nitrique, chlorhydrique ou sulfurique),
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 6
L’attaque par l’acide sulfurique est le plus utilisé et présente plusieurs avantages,
notamment son faible coût de revient relativement aux autres procédés, et la facilité de
séparation de l’acide produit (le sulfate de calcium obtenu est pratiquement insoluble
dans l’acide phosphorique).
Les procédés sont classés en fonction de la forme selon laquelle cristallise le gypse, on
distingue entre :
Procédé dihydrate : le sulfate de calcium se trouve sous la forme (CaSO4, 2H2O) ;
Procédé hémihydrate : le sulfate de calcium sous forme (CaSO4, ½ H2O) ;
Procédé anhydre : le gypse prend la forme (CaSO4) ;
Procédé hémihydrate-dihydrate : l’attaque se fait en hémihydrate et suivie d’une
recristallisation en gypse.
Les différentes zones de stabilité du sulfate de calcium sont données par le diagramme
de « NORDENGREEN » (figure 1-1).
Suivant la concentration en et les conditions de température, le sulfate de calcium
se dépose sous forme de dihydrate, semi-hydrate ou anhydre [2]
Il apparaît que la teneur en eau de cristallisation du CaSO4 diminue quand la
température augmente jusqu'à l’obtention, pour un maximum de température, d’un
CaSO4 anhydre. Inversement si la température diminue, la teneur en eau de
cristallisation augmente.
Le dihydrate est formé dans la zone située au-dessous de la courbe supérieure, l’hémi
hydrate instable apparaît entre les deux courbes, et au-dessus de courbe inferieure se
produit l’hémi hydrate stable. Pour un acide phosphorique 29% en P2O5, on travaille à
des températures inférieures à 81°C pour avoir un dihydrate stable.
Figure 1-1 : Influence de la température et de la teneur en P2O5 sur la forme du sulfate de calcium
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 7
Procédé anhydre (CaSO4)
L’acide obtenu est de concentration élevée comprise entre 45 et 55% en P2O5.
Les sulfates de calcium formés sont anhydre (CaSO4). Ce procédé nécessite une attaque
à température élevée comprise entre 120 et 130°C. Dans ces conditions, la chaleur de
réaction est insuffisante pour boucler le bilan thermique à pression atmosphérique : il
est donc indispensable soit de réchauffer la cuve d’attaque soit de travailler sous
pression.
Procédé hemi-hydrate (CaSO4, 1/2 H2O)
Ce procédé produit un acide de concentration entre 38 et 42% en P2O5. Les cristaux
formés sont sous forme de gypse hémihydrate (CaSO4.1/2H2O). Une forme instable qui
a tendance à se réhydrater et à faire prise (plâtre) en présence d’eau. Ce qui rend ce
procédé difficile à contrôler et peu développé.
Procédé hémihydrate-dihydrate
Il permet après double cristallisation et double filtration d’obtenir un acide concentré
tout en éliminant le solide formé sous forme de dihydrate. Le gâteau de phosphogypse
obtenu est alors relativement ”propre”.
Procédé dihydrate (CaSO4, 2H2O)
C’est le procédé adapté par l’atelier phosphorique de la plateforme Maroc phosphore
3 & 4, il est caractérisé par l’attaque du minerai de phosphate par l’acide sulfurique
98,5% et la cristallisation de gypse ou bien sulfate de calcium deux fois hydraté :
Il conduit à un acide avec une teneur de 28 à 32% en P2O5 ; suite à une étape de
concentration, le procédé fournit des acides titrant entre 46 et 54% en P2O5.
Comparativement au procédé précédemment décrit, les avantages sont multiples :
dépenses de capitaux et coûts de production et de maintenance moins
élevés ;
possibilité d’utiliser des roches humides et pas de limitation sur la qualité
de ces roches ;
meilleure capacité de traitement de diverses roches phosphatées ;
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 8
production de plus d’acide.
Mais le phosphogypse obtenu est assez impur (avec des teneurs en MgO, Fe2O3, Al2O3,
Na2O, K2O, SiO2, P2O5, composés fluorés supérieurs aux autres procédés).
1.3 Procédé de fabrication de l’acide phosphorique à Maroc
Phosphore III – IV
La production d’acide phosphorique par le biais de procédé humide dihydrate,
comprend quatre étapes successives :
broyage du phosphate ;
attaque sulfurique ;
filtration du gypse ;
concentration de l’acide ;
1.3.1 Broyage du phosphate
Le broyage est une opération de fragmentation du phosphate brute dans le but de
réduire la granulométrie du phosphate <400µm pour augmenter la surface d’attaque du
minerai par l’acide sulfurique pour atteindre un bon rendement d’attaque chimique.
Le phosphate brut est stocké dans une trémie comportant un extracteur vibrant. Ce
dernier, alimente un transporteur à bande comportant à sa jetée un déférailleur dont le
rôle est de retirer les pièces métalliques contenues dans le phosphate.
La bande transporteuse déverse le produit dans un élévateur à godets. Le produit est
ensuite repris par un transporteur- distributeur vibrant pour être répartis sur les
cribles. Le refus des cribles est dirigé par gravité vers le broyeur. Le produit broyé,
rejoint le phosphate brut dans l’élévateur afin d’être dirigé à nouveau vers les cribles ce
qui assure le contrôle de la finesse pour le procédé PHONE POULENC, soit il va
rencontrer le passant des cribles pour être acheminé directement vers la section
ATTAQUE-FILTRATION pour le procédé REVAMPE.
1.3.2 Attaque filtration
L’unité d’attaque filtration est l’atelier de fabrication d’acide phosphorique 29%. Le
procédé utilisé est Rhône Poulenc. Ce procédé a été modifié (REVAMPING) en vue
d’augmenter la capacité de production.
Les matières premières utilisées sont le phosphate, l’acide sulfurique concentré à
98.5%, l’eau brute, l’énergie électrique, l’eau de mer, la vapeur et l’air instrument. Les
produits finis sont l’acide phosphorique 29% en P2O5, le gypse et les gaz.
La capacité de production d’une ligne d’attaque filtration est de 500 T/h pour les
lignes à procédé Rhône Poulenc et 750 T/h pour les lignes revampées par jour.
Cette unité a pour rôle la production d’acide phosphorique à 29% en P2O5.
Deux procédés sont utilisés :
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 9
Rhône-Poulenc, Procédé Jorf (Revamping).
Ces procédés sont divisés en deux étapes, la première consiste à l’attaque du
phosphate par l’acide sulfurique. La deuxième à la filtration sous vide du solide-liquide
(Gypse-Acide Phosphorique).
Réactions chimiques d’attaque
La fabrication de l'acide phosphorique par voie humide résulte des réactions
chimiques suivantes :
Réactions principales
La réaction principale d’attaque par l’acide sulfurique :
Phase de dissolution du phosphate :
Phase de cristallisation du sulfate de calcium :
Réactions secondaires
En fait, la réaction est beaucoup plus complexe, car le phosphate contient un grand
nombre d’impuretés qui peuvent altérer la qualité d’acide phosphorique produit.
Parmi ces impuretés, on peut signaler :
Le carbonate de calcium qui réagit avec l'acide sulfurique, suivant la réaction :
Le dégagement de CO2 favorise la formation des mousses en présence de matières
organiques.
Le fluorure de calcium réagit avec l'acide sulfurique suivant la réaction :
La silice en présence d'acide fluorhydrique génère de l'acide fluosilicique (H2SiF6), ces
deux acides sont très corrosifs :
Les oxydes métalliques contenus dans le phosphate en présence d'acide fluosilicique
produisent des fluosilicates:
Les chlorures de sodium et de potassium sont à la base de grandes corrosions génèrent
de l'acide chlorhydrique :
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 10
Le contrôle des réactions chimiques ci-dessus s'effectue pratiquement en vérifiant le
rendement en P2O5 et la capacité de production de l'atelier. Le rendement en P2O5 se
déduit de la teneur en P2O5 du gypse éliminé de la bouillie. De même la capacité de
production de l'atelier de filtration dépend essentiellement de l'aspect physique du
gypse retenu sur le filtre.
1.3.2.1 Unité Attaque filtration Procédé Rhône Poulenc
Section attaque
Elle est constituée d’une seule cuve agitée dans laquelle s’effectue l’attaque du
phosphate broyé par l’acide sulfurique en présence d’acide de retour. La cuve est
équipée d’un agitateur central qui assure l’homogénéisation, quatre disperseurs d’acide
sulfurique et six refroidisseurs pour le refroidissement de la bouillie. Ce refroidissement
s’effectue par balayage d’air qui évacue les effluents gazeux de la cuve vers le circuit
d’assainissement comportant un venturi et une tour de lavage pour subir un lavage par
l’eau avant d’être évacués par la cheminée. Cette eau récupérée est utilisée pour le
lavage des toiles des filtres. La cuve déborde dans une cuve de passage avant que la
bouillie soit acheminée vers le filtre, cette cuve de passage a pour but de maintenir un
niveau constant dans la cuve d’attaque (figure 1-2)
Section filtration
La bouillie formée dans la section attaque doit être filtrée pour récupérer l’acide
produit et évacuer le gypse, l’opération de filtration permet de séparer l’acide
phosphorique du gypse. Elle s’effectue sur un support sous vide. La suspension est
établie sur une toile où s’effectue la formation du gâteau de gypse subissant ensuite un
lavage à l’acide faible (1er lavage) puis à l’eau chaude 60°C (2ème lavage) pour
minimiser les pertes en P2O5 soluble eau. Le lavage des toiles se fait avec l’eau de
Figure 1-2 Schéma de principe de l’unité attaque filtration Procédé Rhône Poulenc
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 11
procédé et assuré par des rangés de pulvérisateurs adéquats et réglables en direction et
recouvrant la largeur de la table, le filtrat du secteur lavage toiles constitue l’eau
gypseuse du deuxième lavage.
La filtration se termine par l’évacuation du gypse vers la mer et la préparation du
support à un nouveau cycle. Tandis que l’acide produit à 29% de P2O5 est envoyé vers le
stockage et l’acide moyen recyclé vers la cuve d’attaque.
La filtration se fait au moyen d’un filtre de type UCEGO. Il comporte essentiellement
une table tournante fonctionnant sous vide (figure1-3). Il est constitué de cinq secteurs :
Le présecteur ;
Le secteur d’acide fort.
Le secteur d’acide moyen.
Le secteur d’acide faible.
Le secteur de lavage des toiles.
1.3.2.2 Unité attaque-filtration procédé JORF (REVAMPING)
Le principe repose sur l’augmentation du volume réactionnel par l’installation d’un
digesteur agité et sur l’augmentation de la capacité de refroidissement au moyen
d’évaporation d’eau sous vide dans le Flash cooler. Dans ce dernier, l’acide sulfurique
nécessaire à la réaction est introduit par un injecteur dilueur qui reçoit l’acide moyen
recyclé. L’acide sulfurique est ainsi dilué et mélangé à la bouillie en circulation pour
assurer une bonne homogénéisation et éviter les surconcentrations locales d’acide
sulfurique. La bouillie est introduite par le pied du Flash cooler et déborde dans une
jambe barométrique plongeant dans le digesteur. La chaleur de dilution est extraite par
une évaporation sous vide.
Le phosphate broyé alimente une trémie tampon, puis est extrait avec un débit régulé
par le doso-mètre, ainsi il est acheminé vers le digesteur par deux redlers. Le phosphate
alimente une jupe qui affleure la surface de la bouillie pour éviter tout entrainement du
phosphate par le courant d’air balayant le digesteur.
Figure 1-3 Cinq secteurs d’un filtre UCEGO
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 12
La bouillie s’écoule vers la cuve d’attaque par trop plein, elle est refroidie au moyen
des agitateurs de la surface et le ventilateur d’assainissement afin de maintenir la
température voisine de 80°C. Le rôle de la cuve d’attaque est de parfaire la réaction en
offrant plus de temps de séjour et promouvoir la cristallisation du gypse.
L’eau de mer du condenseur des effluents du Flash cooler est acheminée vers la
trémie à gypse afin de repeupler le gypse produit vers la mer. Tandis que l’acide produit
à 29% de P2O5 est envoyé vers le stockage et l’acide moyen est recyclé vers la cuve
d’attaque. Ce procédé est bien expliqué dans la figure1-4
1.3.3 Unité de stockage et de clarification de l’acide 29% en P2O5
L’acide phosphorique issu de l’unité attaque filtration contient des impuretés solides
et des matières solubles en suspension. Elles proviennent essentiellement de la roche de
phosphate à l’alimentation. Ces impuretés gênent considérablement le reste de la chaîne
de fabrication et conduisent à des dépôts et à des précipitations dans les circuits et les
équipements pendant la phase de concentration.
Ainsi et pour limiter les problèmes engendrés par ces impuretés, l’acide produit subit
une clarification basée sur :
La désursaturation qui a pour but de refroidir l’acide afin de favoriser la conjugaison des éléments solubles en éléments solides;
La décantation qui sert à séparer le solide formé de la phase liquide pour obtenir un acide clarifié à la surverse et à la souverse des boues qui seront recyclées vers la cuve ou vers le décanteur d’attaque selon la densité via une pompe à boues.
1.3.3.1 Equipements de l’unité de stockage
L’unité de stockage d’acide 29% en P2O5 compose d’un :
Répartiteur
Figure 1-4 Schéma de principe de l’unité filtration procédé JORF
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 13
A une forme cubique située au-dessus du 2 désursaturateurs, divisé en trois parties une pour circuit lavage et l’autres pour alimenter les bacs 13GR01 et 14ER01 par l’acide 29% en P2O5. Désursaturateur
Est de capacité 2010 m3 et une forme cylindrique à ciel ouvert revêtu à l’intérieur par
caoutchouc antiacide équipé des chicanes et d’un agitateur pour le refroidissement et
l’homogénéisation d’acide.
Décanteur
C’est un bac cylindrique de capacité 1475 m3 et de forme conique à ciel ouvert revêtu
à l’intérieur par caoutchouc anti-acide équipé d’un racleur pour déplacer les boues vers
le centre du bac, le décanteur assure la séparation liquide solide. Les boues sont
recyclées par une pompe suivant leurs densités vers la cuve d’attaque ou vers le
décanteur.
Bac intermédiaire
D’une capacité de 1470 m3 qui sert au stockage d’acide à 29% en P2O5 décanté et
refroidie, Il est équipé de: Agitateur; Détecteur de niveau; Trop plein et une sortie
d’acide.
1.3.3.2 Description du procédé
L’acide chaud filtré chargé principalement d’impuretés (gypse et fluosilicates) à l’état
sursaturé s’écoule dans un grand bac de désursaturation. Ce dernier a pour rôle de
diminuer la température de 80 à 50°C par contact de l’air ce qui favorise la formation
des cristaux de différents natures d’agitateur dont est équipé le bac agite l’acide produit
pendant 8h afin d’éviter la formation des dépôts, par un trop plein l’acide déborde dans
le décanteur où se situe le racleur pour retenir les boues au fond et laisser l’acide
seulement remonter. Les boues formées sont récupérées et recyclées par une pompe
volumétrique suivant leur densité soit vers la cuve d’attaque soit vers le décanteur.
L’acide décanté déborde dans un autre bac intermédiaire avant son Pompage vers la
concentration (figure 1-5).
Figure 1-5 Unité de stockage et de clarification de l’acide 29%
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 14
1.3.4 Unité de concentration (nouvelle CAP):
1.3.4.1 Description de l’unité de Concentration extension
Il s'agit de diminuer la quantité de l'eau existant dans l'acide phosphorique produit
de l'unité d'attaque-filtration, ainsi d’augmenter la teneur en P2O5 de 29% à 54%.
Pour réaliser ce procédé, on dispose de deux circuits :
Circuit de production de vapeur secondaire à basse pression :
La vapeur joue le rôle de fluide chauffant qui participe aux lois de transfert de chaleur
par conduction et convection. Puisque la centrale thermique fournit une vapeur à
moyenne pression, on a intérêt de diminuer cette vapeur à basse pression.
Circuit de concentration d'acide :
Ce circuit est en effet une boucle formé par :
Une pompe axiale de circulation d'acide.
Un échangeur tubulaire.
Un filtre de protection de l'échangeur.
Un bouilleur (évaporateur).
Un condenseur (laveur).
Une pompe à vide.
Une pompe de production d'acide.
Un bac de garde.
Un séparateur de gouttelettes.
Un ballon a condensât
1.3.4.2 Principe de fonctionnement du circuit de concentration
L’acide de circulation de température 77°C chauffé par l’échangeur tubulaire à une
température de 80°C, le débit de circulation est de 7943 m3/h est assuré par une pompe
axiale (centrifuge) afin de minimiser les dépôts dans les tubes de l'échangeur. A la sortie
d’échangeur l’acide 29% introduit dans la boucle de concentration avec un débit de 52
m3/h. l’acide entre dans le bouilleur puis se vaporise sous une dépression de 60 Torrs
absolue. Cette boucle de circulation comporte également un filtre pour protéger
l’échangeur des morceaux de fluosilicates qui seraient se détacher des parois du
bouilleur ou des tuyauteries. Le niveau d’acide dans le bouilleur est maintenu constant
par un trop plein de prolongement vers le bas ; Ce trop-plein qui constitue la colonne
barométrique de production, directement raccordé à l’aspiration de la pompe de
production d’acide 54%.
Les gaz dégagés sont constitués principalement de vapeur d’eau et de fluor et ses
dérivés sont collectés dans un condenseur à ruissellement où la vapeur d’eau est
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 15
condensée en contact du film d’eau froide. Une pompe à vide est intégrée pour entraîner
les incondensables (figure 1-6).
NB : U14 fonctionne comme U13 avec une simple différence : U13 a un bac intermédiaire
et U14 a une colonne.
1.3.4.3 Description des équipements d’un concentrateur : ECHANGEUR-E01-
Pression entrée vapeur : PT001 (1.2 à 2.6 bar)
T° vapeur : TT101 (115°C à 130°C);
T° sortie échangeur : TT107 (80°C)
L’échangeur utilisé est tubulaire de graphite de type. L’acide passe verticalement par la
partie inférieure. La vapeur est forcée via des chicanes à passer horizontalement. Les
condensats sortant passent dans un dégazeur où se sépare la partie vapeur quand elle
existe.
BOUILLEUR- ÉVAPORATEUR-D01-:
Vide : 60 torrs (PT016)
T° : gaz 79°C TT019
Le bouilleur évaporateur est un réservoir qui permet l’ébullition de l’acide
phosphorique. Les vapeurs d’eau sont évacuées par le haut. Le bouilleur a la forme d’un
Figure 1-6 Schéma d’une boucle de concentration
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 16
cylindre terminé par un cône à la partie inférieure. Le niveau de l’acide est maintenu par
trop plein. L’acide de circulation est introduit à la sortie de l’échangeur, permettant une
mise en mouvement de la masse liquide. Ce mode d’introduction assure une grande
homogénéité thermique dans le liquide et évite les incrustations à ce niveau.
Les bouilleurs sont fabriqués en acier ordinaire revêtu par l’ébonite et briquetés au fond.
POMPE DE CIRCULATION-P01-
Ampérage 17 à 18 Amp
Pr aspiration PT008 (1.4 bar)
Pr refoulement PT009 (2.1 bar)
Eau de bourrage FT409 (150 L/h)
C’est une pompe centrifuge qui permet de faire circuler un débit de 7943 m3/h d’acide.
Pompe d’acide produit -P02-
Cette pompe assure le transfert d’acide produit 54% P2O5 vers l’unité de stockage
d’acide non clarifié. Elle est du type centrifuge.
Unité pompe à vide-P06-
Elle sert à pomper les gaz incondensables,
LAVEUR CONDENSEUR-E02-
Le laveur condenseur destiné à aspirer et laver les gaz d’acide s’échappant du
bouilleur.
BAC DE PIED DU CONDENSEUR-R02-
Il a pour rôle de récupérer l’eau sortant du condenseur et assurer la garde
hydraulique.
BALLON A CONDENSAT -R07-
Son utilité est de garder un niveau bien déterminé et renseigner sur l’échangeur
thermique puis récupérer les condensats sortants de l’échangeur à l’aide de la pompe
P05.
POMPE DE PUISARD-P04-
Elle a pour but de récupérer l’acide en cas de fuite d’acide, sa conduite de refoulement
est liée à la boucle des deux échelons.
1.3.4.4 Production de vapeur secondaire à basse pression
Le but essentiel de l’installation de transformateur à l’unité 04 c’est éviter le retour
des condensats pollués à la central ou l’atelier sulfurique s’il y en a.
Le transformateur de vapeur a pour but la transformation de condensats secondaire
grâce à l’énergie fournie par la vapeur primaire.
L’installation de transformateur est composée par :
Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil
Page | 17
Un transformateur; Une bâche alimentaire; Une pompe d’extraction; Un refroidisseur
ou pré chauffeur; Un dégazeur; Un ballon de régulation et une station de
conditionnement (figure 1-7).
Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons donné des généralités sur l’OCP et une description
détaillée du procédé de fabrication d’acide phosphorique ainsi que son procédé de
concentration.
Figure 1-7 Schéma de la boucle production de vapeur secondaire
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 18
2 Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de
concentration
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 19
Introduction
Avant d’analyser le problème étudié, il est primordial de commencer par la réalisation
d’un bilan de matière et thermique sur la ligne de concentration d’acide phosphorique
04G, afin de comparer à la fois la qualité d’acide à la sortie et la consommation
spécifique entre la théorie et les conditions réelles. Ainsi, il est très important de définir
les paramètres de marche de la concentration d’acide et l’impact de la variation de
chaque paramètre sur la boucle de concentration.
2.1 Bilan théorique sur l’échelon de concentration
Les échelons de la nouvelle ligne de concentration (extension) sont dimensionnés
pour produire 2625t de P2O5 par chaque échelon en 168 heures de marches sous forme
d’acide 54% P2O5 (soit 15,625t de P2O5/h). Pour tenir compte de l'encrassement de
l'échangeur le constructeur a pris un coefficient de majoration de 1,2 ce qui permet
d’atteindre une capacité instantanée de production de 18,75 tonne en P2O5 /h par
échelon [3].
Les données de base pour effectuer les bilans sont :
Capacité de production : 18,75 t de P2O5/h.
Titre acide produit en P2O5 :54%.
Rendement de la concentration : 99,8%.
Le tableau 2-1 présente les propriétés de l’acide à l’entrée de l’échelon
Tableau 2-1 Propriétés de l’acide à l’entrée de l’échelon
compositions teneurs Paramètres valeurs
P2O5 28% Température 40°C
SO3 1.51% Densité 1.28
F 1.53% Provenance JR03
H2O 65.06% Débit par échelon 52 m3 /h
Solide 1% ------ ------
Le flow sheet de la boucle est représenté sur la figure 2.1
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 20
2.1.1 Bilan de matière
2.1.1.1 Ligne 1(entrée acide) :
La productivité de l’installation est de 18,75 t (P205)/h, le rendement est de 99,8% et
la densité est de 1280 kg/m3. Le débit de P2O5 à l’entrée est :
(2-1)
Et le débit total à l’entrée :
(2-2)
67,1t/h
Donc le débit de chaque composition chimique à l’entrée est :
(2-3)
Le tableau 2-2 représente le débit calculé de chaque composition chimique de l’acide à
l’entrée.
Figure 2-1 Flow Sheet
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 21
Tableau 2-2 Débit de chaque composition chimique à l’entrée
Constituants Débits (Kg/h)
P2O5 18787,6
F 1026,6
SO3 1013,2
H2O 43653,2
Divers 2617,9
Total 67 098,48
Nous supposons que la répartition du fluor contenu dans l’acide est sous forme d’HF
(acide fluorhydrique) et H2SiF6 (acide fluosilicique). Et que la teneur de SiO2 est 2,4% du
P2O5 [4].
Les principales réactions qui ont lieu au cours de l’entré à la boucle sont :
HF
SiO2 +6HF H2SiF6 +2H2O
D’après le bilan de matière on a :
(2-4)
(2-5)
Le débit d’HF réagi est :
(2-6)
Et d’après la réaction HF, le débit du fluor réagi est :
(2-7)
D’après les équations 2-6 et 2-7, le débit du fluor réagi est [4] :
(2-8)
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 22
Le débit du fluor non réagie est :
(2-9)
Le débit d’HF (acide fluorhydrique) est :
(2-10)
Les débits des constituants de l’acide à l’entrée sont regroupés dans le tableau 2-3:
Tableau 2-3 Débit des constituants à l’entrée
Constituants Débit en Kg/h
P2O5 18787,58
SO3 1013,2
H2O 43653,2
H2SiF6 1082,16
HF 178,84
Divers 2383,53
TOTAL 67 098,48
2.1.1.2 Bilan de matière à la Ligne 6 (Sortie d’acide) :
D’après les analyses du laboratoire centrale, La teneur du fluor dans l’acide produit est
xF=1,24 %
Les analyses sur la buée ont montrées pratiquement que les SiF4 et HF partent
stœchiométriquement dans les conditions opératoires. Ce qui montre que la quantité
d’HF reste constante dans l’acide [4].
Le débit de P2O5 à la sortie est :
Donc le débit du fluor à la sortie de la boucle est :
(2-11)
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 23
Le composé H2SiF6 est dissocié dans le bouilleur sous forme d’HF et SiF4 suivant la
réaction suivante:
H2SiF6 SiF4 + 2HF
Le débit de H2SiF6 est :
(2-12)
Les débits des constituants de l’acide à la sortie sont regroupés dans le tableau 2-4.
Tableau 2-4 Débits des constituants de l’acide à la sortie
Constituants Débit en Kg/h
P2O5 18750
SO3 1013
H2O 12318
H2SiF6 79
HF 179
Divers 2384
TOTAL 34 722,22
2.1.1.3 Bilan de matière à la ligne 7
La composition de la buée à la sortie du bouilleur est calculée par la relation suivante
=
(2-13)
Les débits calculés de chaque composition de la buée sont représentés sur le tableau 2-5
Tableau 2-5 Constituants de sortie de vapeur du bouilleur
Constituants Débit en Kg/h
P2O5 38
SO3 0
H2O 31336
H2SiF6 1003
HF 0
Divers 0
TOTAL 32376
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 24
Le débit de la vapeur (ligne 5) et du condensat (ligne5’) seront calculés à l’aide du bilan
thermique.
2.1.2 Bilan thermique
2.1.2.1 Bilan thermique à la Ligne 1(entrée d’acide)
Le flux de chaleur de l’acide à l’entrée est calculé par la relation suivante :
(2-14)
Avec :
T1 : La température de l’acide à l’entrée ; T1= 40°C
La température de référence est de 25°C
Cp : La capacité calorifique de l’acide à l’entré ; Cp= 0,7Kcal/Kg.°C
2.1.2.2 Bilan thermique à la Ligne 6 (sortie acide)
Le flux de chaleur de la ligne 6 est calculé par la relation suivante :
(2-15)
Avec :
T6 : La température de l’acide à la sortie ; T6= 84°C
La température de référence est : 25°C
Cp : La capacité calorifique de l’acide à la sortie : CP=0,51Kcal/Kg. °C
2.1.2.3 Bilan thermique à la Ligne 7
Le flux de chaleur de la buée (gaz à la sortie du bouilleur) est calculé par la relation
suivante :
(2-16)
Avec :
: chaleur de vaporisation de l’eau à la température 84°C ;
: La capacité calorifique de l’eau à la température 84°C ;
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 25
: La capacité calorifique du mélange;
température de l’acide dans le bouilleur T7= 84°C
Donc la chaleur de la ligne 7 est :
2.1.2.4 Chaleur de concentration
Chaleur de concentration de l’acide phosphorique (H3PO4)
L’acide phosphorique se dissocie en P2O5 et H2O pendant la concentration selon la
réaction suivant :
La teneur en dans l’acide à l’entrée est de 28%, alors la teneur de l’eau est égale à
72%.
Le débit de l’eau produit selon la réaction ci-dessus est [4] :
(2-17)
L’eau dans l’acide à l’entrée est :
(2-18)
=
L’eau dans l’acide concentré 54% (acide à la sortie) est :
(2-19)
=
18.75=15.97 t/h
D’après la réaction ci-dessus on a le débit d’acide dissocie est :
(2-20)
t /h
Alors l’acide phosphorique est concentré à :
(2-21)
=
52%
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
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Les quantités de chaleurs dans l’acide phosphorique concentré à 40% et 52% (ΔH40% et
ΔH52%) sont :
H3PO4 40% ΔH40% = -308.2 Kcal/mol.
H3PO4 52% ΔH52% = -306.4 Kcal/mol.
Donc la chaleur de concentration de l’acide phosphorique est :
(2-22)
D’après la réaction ci-dessus on a :
(2-23)
D’après les équations 2-18 et 2-19, on obtient :
(2-24)
476366Kcal/h
Chaleur de concentration de l’acide sulfurique (H2SO4)
L’acide sulfurique se dissocie en SO3 et H2O pendant la concentration selon la réaction
suivant :
H2SO4 => SO3 + H2O
La chaleur de la réaction de dissociation est
Alors la chaleur libérée par l’acide sulfurique pendant la concentration est :
(2-25)
Chaleur libérée par le Fluor
(Sur la moyenne entrée sortie)
La chaleur de concentration du Fluor est calculée par la relation Suivante :
(2-26)
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
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Avec :
: La chaleur libérée par le Fluor pendant la concentration ;
(Sur la moyenne entrée sortie)
A la sortie du bouilleur le H2SiF6 se dissocie selon la réaction suivante :
H2SiF6 => SiF4 + 2HF
Cette réaction libère une chaleur de ,
Donc la chaleur de réaction est :
(2-27)
Donc la chaleur de la réaction totale est :
(2-2-28)
2.1.2.5 Pertes thermiques
Le constructeur de l’installation a estimé les pertes thermiques à 3000 kcal/t P2O5.
Donc : (2-29)
2.1.2.6 Calcul du débit de la vapeur et de la circulation suivant le bilan
thermique
Calcul du débit de la vapeur
Le bilan thermique d'une unité de concentration s'écrit comme suit :
(2-30)
On a :
Donc :
(2-2-31)
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 28
Le tableau 2-6 résume les donnée de la vapeur et le condensât secondaire :
Tableau 2-6 Propriétés du condensât et de la vapeur secondaire
Condensât secondaire Vapeur secondaire
Température T (°C) 110 130
Pression P (bar) 2 2.3
Enthalpies H (Kcal/kg.°C) 105.12 661.34
Donc le débit de vapeur est :
(2-32)
Kg/h =36.7 t/h
La consommation spécifique de la vapeur est :
CSP=
(2-33)
CSP =
CSP= 1.95 TV/T (P2O5)
Débit de circulation
La quantité de chaleur nécessaire pour chauffer l’acide est :
(2-34)
Avec :
: débit de circulation dans la boucle
CP : La capacité calorifique de l’acide de circulation ; =0,51 kcal/Kg. °C
: la différence de température entre l’entré et la sortie de l’échangeur; ΔT= 3°C
Donc le débit massique de circulation est :
(2-35)
=13346t/h
Le débit volumique de circulation est :
(2-36)
Avec :
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 29
2.1.2.7 Calcul du débit de l’eau de mer selon le bilan thermique
Les températures à l’entrée et à la sortie du condenseur (figure 2-2) sont :
Température de référence : Tr = 25°C
Température à l’entrée de l’eau de mer : Te = 20 °C
Température de sortie d’eau de mer : Ts = 35 °C
La sortie de l’eau de mer contient des traces en P2O5 et H2SiF6, le débit de chaque
composition est :
P2O5 : (1- rendement)
=
H2O : =
= (
H2SiF6 :
Le débit total :
+ =
Le bilan thermique sur le condenseur est le suivant :
(2-37)
Tel que est la chaleur de la formation de H2SiF6 selon la réaction :
2HF+SiF4 → H2SiF6
Le bilan thermique sur le condenseur est :
(2-38)
Alors le débit d’eau de mer à l’entrée est 1280.33 t/h
Et le débit d’eau de mer à la sortie est : 1312.7 t/h
La consommation spécifique de l’eau de mer est :
CEMSP =
(2-2-39)
CEMSP =
= 68.28 TEM/T(P2O5)
Figure 2-2 : Entrées et sorties du condenseur
CONDENSEUR
Entrée Eau de mer = 8
8
Sortie Eau de mer = 9
8
Sortie des gaz = 7
8
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
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2.1.3 Récapitulatif
Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :
Tableau 2-7 Récapitulatif
ligne 1 2 3 4 5 5’ 6 7 8 9
Débit (t /h) 67.1 13413.1 13346 13346 36.7 36.7 34.722 32.37 1280 1312
Flux de chaleur 106(Kcal/h)
0.7 403.5 401.8 374.35 24.2 3.85 1.05 19.16 -6.4 13.12
2.2 Bilan réel
Dans cette partie on va se baser sur les valeurs réelles de marche de l’échelon G
2.2.1 Calcul de rendement de concentration de l’échelon G
Le rendement industriel est calculé selon les relations suivantes [5] :
Rend. Industriel =
(2-40)
(2-41)
D’après les analyses effectuées par le laboratoire central et le suivi de la consommation
d’eau de mer correspondant à l’échelon G on a trouvé les valeurs présentés dans le
tableau 2-8
Tableau 2-8 Suivi de la consommation de l’eau de mer et les pertes en P2O5
La date
mg(P2O5)/l
01/04/2014 48.88 19647
02/04/2014 119.90 26046
03/04/2014 112.88 24956
04/04/2014 61.50 24904
05/04/2014 50.25 25457
06/04/2014 88.30 26066
07/04/2014 91.3 10704
08/04/2014 65.53 19074
Pour calculer les pertes, il faut tout d’abord déterminer la moyenne pondérée de la
concentration de P2O5 dans l’eau de mer.
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
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La moyenne pondérée est calculée par la relation suivante :
(2-42)
Tel que :
: est la concentration de P2O5 dans l’eau de mer à la journée i (mg/l)
EMi : le volume d’eau de mer consommée à la journée i.
Après le calcul on trouve :
Moy pond =
= 80.52 mg/l
Donc les pertes sont :
Pertes=
= 1.78 T(P2O5)
Le tableau 2-9 regroupe les heures de marche et la productivité de P2O5 de l’échelon G
correspondant à la première semaine de mois Avril :
Tableau 2-9 Suivi des heures de marche et la productivité de l’échelon G
La date Heure de marche (HM) en heur
Productivité T(P2O5) /h
01/04/2014 24 17,54
02/04/2014 24 16,96
03/04/2014 24 16,96
04/04/2014 22.83 17,82
05/04/2014 24 16,46
06/04/2014 3 17,33
07/04/2014 18 16,11
08/04/2014 24 17,33
On a la moyenne de la productivité de l’échelon G pendant la première semaine d’Avril
est 17.06 T(PEO5)/h et la totale des heures de marche (HM) pendant la même semaine
est 163.83h
Donc la production de P2O5 pendant cette semaine est :
Production de P2O5= productivité Heures de marche (2-43)
163.83 17.06= 2794.93 T(P2O5)
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
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On a :
(2-44)
Donc le rendement de concentration de l’échelon G est :
Rend. Industriel =
= 99.9%
2.2.2 Calcul des débits et des flux de chaleur des entrées et des sorties
Suivant les analyses effectuées dans le laboratoire central et le DCS, on a regroupé tous
les données moyennes des premiers quatre mois de l’année 2014 dans le tableau ci-
dessous:
Tableau 2-10 Données de base moyennes des premiers quatre mois de l’année 2014
Paramètres Valeurs
%P205 à l’entrée 26%
%P205 à la sortie 52%
Densité de l’acide à l’entrée 1.276
Densité de l’acide à la sortie 1.684
Productivité d’acide 54% T(P205)/h 17.2
Température dans le bouilleur °C 80 °C 3
On a suivi la même méthode de calcul dans les bilans théoriques et on a trouvé :
Tableau 2-11 Récapitulatif
ligne 1 2 3 4 5 5’ 6 7 8 9
Débit (t /h)
66.22 90.74 12934 12934 37.52 37.52 33.07 33.15 1320 1353.24
Flux de chaleur 106(Kcal/h)
0.695 363.4 362.8 343 24.81 3.9 0.93 19.79 -6.6 13.53
On a la consommation spécifique de la vapeur est :
CSP =
(2-45)
CSP =
TV/T (P2O5)
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
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La consommation spécifique de l’eau de mer est :
CEMSP =
(2-46)
CEMSP =
CEMSP = 76.74 TEM/T (P2O5)
2.2.3 Comparaison des consommations spécifiques entre le bilan
théorique et réel
On a regroupé les consommations spécifiques de chaque bilan dans le tableau suivant :
Tableau 2-12 Comparaison des consommations spécifiques entre le bilan théorique et réel
CVSP calculé par le bilan théorique TV/T(P2O5)
1.95
CVSP calculé par le bilan réel TV/T(P2O5)
2.2
CVSP calculé par le compteur de débit TV/T(P2O5)
2.21
CEMSP calculé par le bilan théorique TEM/T T(P2O5)
68.28
CEMSP calculé par le bilan réel TEM/T(P2O5)
76.74
On remarque que la consommation spécifique calculé par le bilan réel est presque égale
à celle trouvée par le compteur de débit. Ce qui montre que notre bilan est bien mesuré.
La consommation spécifique des utilités a augmenté lorsque la teneur de P2O5 à l’entré a
diminué de 28% à 26%. Aussi lorsque la température dans le bouilleur a diminué de
84°C à 80°C. Cette diminution de P2O5 et de température ont provoqué une diminution
de titre de l’acide, 52% au lieu de 54%, à la sortie
Lorsque la consommation de vapeur augmente cela favorise les dépôts de solide dans
l’échangeur tubulaire ce qu’on l’appelle l’encrassement de l’échangeur.
Comme on a constaté l’influence de la température et du titre de P2O5 sur la boucle de
concentration. Il est donc très utile de définir les paramètres de marche de
concentration dans la deuxième partie.
2.3 Paramètres de marche
Dans l’unité de concentration d’acide phosphorique de 29% de P2O5 à 54% de P2O5 Il y
a plusieurs paramètres de marche qui influencent sur la marche de la chaîne de
concentration [3].
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 34
2.3.1 Vide dans le bouilleur : 60 torrs
La température d’ébullition de l’eau dans le bouilleur est en fonction de la pression qui y
règne. Sous la pression atmosphérique de 760 torrs l’eau bout à 100 °C. Sous une
pression de 60 torrs la température d’ébullition de l’eau devient seulement 80°C.
Le vide est un paramètre très important dans une ligne de concentration, il nous
permet :
D’économiser de l’énergie nécessaire pour l’évaporation. De faire évacuer les gaz et de la vapeur d’eau du bouilleur.
Il doit être maintenu constamment pour :
Avoir une température constante d’ébullition Garder la capacité évaporatoire de la boucle de concentration
Il ne faut pas aussi que le vide soit poussé pour éviter les projections d’acide
phosphorique.
En cas de vide poussé les problèmes suivants se génèrent :
Diminution de T°C. Mauvais lavage des gaz. Pertes par entraînement. Pertes de vapeur sec
D’autre part La chute du vide résoudre les problèmes suivant :
Augmentation de T°c. Déclanchement de l’échelon. Endommagement de l’échangeur tubulaire.
2.3.2 Température de l’acide phosphorique : l’entrée et la sortie de
l’échangeur
Le contrôle des températures d’entrée et de sortie de l’échangeur nous permet de suivre
le bon fonctionnement de l’échangeur. La différence de température Tsortie – Tentrée,
défini par le constructeur, doit être voisine de 3 °C pour un bon fonctionnement de
l’échangeur.
L’augmentation de la température peut endommager l’échangeur, Par contre sa
diminution implique un mauvais échange thermique qui provoque des pertes de P2O5.
2.3.3 Densité de l’acide 29%
La densité de l’acide est un paramètre qui nous renseigne sur la qualité du circuit de
concentration, cette densité dépend des exigences des clients, elle est en générale
environ de 1,650 à 1,660.
Une faible densité de l’acide 29% provoque :
Diminution de titre du P2O5
Chapitre 2 : Bilan de matière et thermique de l’unité de concentration
Page | 35
Diminution de la pression de la boucle. Diminution de l’ampérage du P01. Augmentation de la consommation de la vapeur et des utilités. Augmentation du prix de revient de la production.
2.3.4 Autres paramètres :
Le débit de l’acide d’alimentation : Pour une vapeur d’alimentation des
caractéristiques et de débit des données. Le débit de l’acide d’alimentation est réglé
suivant la densité à la sortie de la ligne, ce débit à une valeur de 52 m3/h.
L’ampérage de la pompe de circulation : L’ampérage de la pompe de circulation
indique le débit de circulation de l’acide dans la boucle de concentration. La chute de
celui-ci implique que la circulation de l’acide se fait mal à savoir l’échangeur est encrassé
donc un lavage de ligne s’impose.
Le débit de l’eau de mer : C’est un paramètre qui a un rôle important dans le procédé
de concentration. Car il aide à la création du vide dans le circuit. Il a une valeur entre900
à 1050 m3/h
La vapeur primaire : Le rôle de cette vapeur est de transformer les condensats
secondaires en vapeur secondaire. Pour qu’on obtienne une vapeur secondaire avec des
caractéristiques de pression et de température désiré il faut que la vapeur primaire soit
conforme, donc il faut que sa pression soit de 8 bars et sa température de 250°C
Conclusion
Dans ce travail, nous avons pu élaborer le bilan de matière et le bilan thermique de
l'unité de concentration de l'acide phosphorique pour les paramètres de marche
théoriques et réels. Nous avons trouvé que la consommation spécifique des utilités a
augmenté lorsque la teneur de P2O5 à l’entré a diminué de 28% à 26% et aussi lorsque
la température dans le bouilleur a diminué de 84°C à 80°C. Cette diminution de P2O5 et
de température ont provoqué aussi une diminution de titre de l’acide à la sortie 52% au
lieu de 54%. Donc cette étude nous a montré que pour optimiser la consommation
spécifique de la vapeur et de l’eau de mer il faut agir principalement sur le titre de
l’'acide à concentrer au niveau de l'unité attaque filtration qui alimente l’unité de
concentration et aussi il faut garder les autres paramètres de marche définis par le
constructeur pour obtenir la bonne qualité d’acide phosphorique 54%.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 36
3 Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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Introduction
Les échelons de la nouvelle ligne de concentration (extension) dans Maroc Phosphore III et IV sont dimensionnés pour produire 2625 t de P2O5 par chaque échelon en 168
heures de marches sous forme d’acide 54% en P2O5 (soit 18.75t/h de P2O5).
Cependant l’échelon 04G de concentration connaît une limitation de la durée de cycle
de marche qui peut atteindre parfois seulement 100 h pendant les dernières années. La
principale question qui se pose c’est quelles sont les causes principales de la diminution
de la durée de marche du concentrateur 04 G ?
Pour bien illustrer le problème de cet échelon, une étude de comparaison entre les
quatre échelons de l’extension s’impose. Puis il serait judicieux d’effectuer un suivi des
arrêts de l’échelon G.
Pour agir sur les causes racines du problème et ne pas uniquement sur les symptômes
on a suivi une méthode de résolution de problèmes. Il permet d’adopter une
méthodologie claire, d’aller sur le terrain pour la compréhension des phénomènes et la
vérification de leurs causes. C’est pour cela qu’on a utilisé la méthode d’Ishikawa et des
cinq pourquoi [6].
3.1 Comparaison entre les quatre échelons de l’unité extension
Pour bien illustrer le problème de l’échelon G. Il est judicieux de procéder une
comparaison entre les quatre échelons au niveau de la durée moyenne du cycle de
production, les nombres des heures d’arrêt et la pression de vapeur secondaire à la fin
de cycle de chaque échelon.
3.1.1 Durée moyenne du cycle de production
C’est le nombre d’heures écoulés entre juste après la fin du chauffage de l’acide et
prend fin lors du début des préparatifs de l’arrêt de l’échelon.
Les histogrammes suivants (figures 3-1.3-2.3-3) représentent la durée moyenne de
cycle de production pendant les années 2012 et 2013 et les deux premiers mois de 2014
pour les quatre échelons de concentration d’acide phosphorique dans la zone extension.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 38
Figure 3-2 Durée moyenne de cycle de production année 2013
179
197
178
153
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
E H F G
No
mb
re d
es
he
ure
s (h
)
La durée moyenne de cycle de Production de l'année 2013
Figure 3-1 Durée moyenne de cycle de production année 2012
168 172 173 168
40
60
80
100
120
140
160
180
200
E H F G
No
mb
re d
'he
ure
s d
e c
ycl
e (
h)
La durée moyenne de cycle de production année 2012
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 39
D’après les histogrammes, il est bien claire que la durée de cycle de production de
l’échelon G connu une diminution continue pendant les dernières années et aussi
l’échelon G représente la valeur la plus petite par comparaison aux autres échelons.
3.1.2 Nombre des heures d’arrêt
D’après le suivi des arrêts des échelons, on a calculé le nombre d’heures d’arrêt de
chaque échelon pendant les années 2012, 2013, et les deux premiers mois de 2014, les
résultats obtenus sont bien illustrés dans les histogrammes au-dessous( figures 3.4-3.5-
3.6)
1755,08 1613,67
2098,33
1810,92
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
E F G H
No
mb
re d
'he
ure
s (h
)
Nombre des heures d'arrêt de l'année 2012
Figure 3-4 Nombre des heures d’arrêt de l’année 2012
Figure 3-3 Duré moyenne de cycle de production (mois 1 et 2 de 2014)
262
221
189
116
0
50
100
150
200
250
300
E H F G
No
mb
re d
'he
ure
s (h
)
Durée moyenne de cycle de production (mois 1 et 2 de 2014)
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 40
Comme le montre les histogrammes, le nombre d’heures d’arrêt d’échelon G est le plus
grand par rapport aux autres échelons dans les dernières années.
1645,00
1388,75
2422,25
1553,33
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
E F G H
No
mb
re d
'he
urs
(h)
Nombre des heures d'arrêt de l'année 2013
655,00
569,42 616,58
501,75
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
E F G H
No
mb
re d
'he
ure
s (h
)
Nombre des heures d'arrêt du mois 1 et 2 (2014)
Figure 3-6 Nombre des heures d’arrêt du mois 1 et2 de l’année 2014
Figure 3-5 Nombre des heures d’arrêt de l’année 2013
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 41
3.1.3 Pression de vapeur basse pression à la fin de cycle de chaque
échelon
Dans le CAP extension, la pression de la vapeur secondaire ne doit pas dépasser 1.6 bar à
l’entrée de l’échangeur tubulaire pour éviter la fissuration des tubes, immédiatement si
un échelon atteint cette valeur, il subit un arrêt forcé.
Pour bien monter le problème, on a amené à faire un suivi de la pression à la fin du cycle
de chaque échelon. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 3-1
Tableau 3-1 Suivi de la pression à la fin de cycle de chaque échelon
E F H G
Durée de cycle(h) 264 287 330 120
Pression de vapeur BP (fin cycle) bar
0.45 1.4 0.9 1.6
Ces résultats sont visualisés dans les histogrammes suivants figure 3-7:
Figure 3-7Comparaison de la pression et la durée entre les quatre échelons
D’après ces figures, pendant une durée de marche de 120 heures l’échelon G atteint la
valeur maximale de pression de la vapeur BP (1,6 bar) ce qui implique un arrêt forcé de
ce dernier, par contre les autres échelons de l’extension peuvent arriver à 330 heures de
marche sans dépassé 1,4 bar.
0,45
1,4
0,9
1,6
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
E F H G
La pression de vapeur BP (fin cycle) bar
Pression de vapeur BP (fin cycle) bar
264 287
330
120
0
50
100
150
200
250
300
350
E F H G
La durée de cycle(h)
Durée de cycle(h)
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 42
Donc le problème est bien clair, l’échelon G souffre d’une courte durée de cycle de
production résultant d’une augmentation rapide de la pression de la vapeur secondaire
à l’entrée d’échangeur tubulaire, ce qui provoque une croissance des heures d’arrêt et
engendre une perte au niveau de production d’acide 54%. Tout cela nous amène à faire
une étude sur les causes qui réduisent le cycle de marche de cet échelon.
3.2 Analyse de la marche de l’échelon G
Les problèmes qui affectent le fonctionnement des concentrateurs peuvent être classés
en trois catégories principales :
La première catégorie concerne les arrêts mécaniques dus au disfonctionnement
des équipements qui font partie de la boucle de circulation du concentrateur et qui
sont :
Le bouilleur
Le condenseur laveur
L’échangeur
La pompe de circulation
La pompe d’acide produit
La deuxième représente la fréquence de lavage des concentrateurs suite à
l’encrassement prématuré des échangeurs de chaleur.
La troisième touche en particulier les causes externes telles que le manque des
utilités (vapeur, eau de mer, acide 29%) et indisponibilité des bacs de stockage.
Dans ce rapport on va étudier que les arrêts mécaniques et les arrêts correspondent au
lavage.
3.2.1 Arrêts mécaniques
Dans le tableau 3-2 on représente les heures d’arrêt des équipements durant les six
dernières années de fonctionnement. Les calculs sont relevés à partir des bilans annuels
de l’atelier.
NB : l’échangeur de l’échelon G a été changé au 2008, pour cela on a choisi de
commencer le suivi de l’historique des arrêts depuis cette année.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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Tableau 3-2 Historique des arrêts mécanique depuis 2008
Cause d’arrêt L’année
D 01 bouilleur
E 01 échangeur
E 02 Condenseur laveur
Boucle P01- E01 Pompe- échangeur
2008 --- --- --- 6.75
2009 17.5 --- 17.5 136.83
2010 211.83 232.5 208.17 8.25
2011 65.5 997.08 65.5 75.5
2012 77.42 240.25 74.42 117.75
2013 51 --- 51 182
Moyenne d’arrêt (h)
70.54 245 69.43 88
% 14.91 51.88 14.66 18.55
D'après ce tableau, il s'avère que l’échangeur prend la part la plus importante dans l’indisponibilité des équipements, il représente une moyenne d’heures d’arrêts de 245h, suivi par les nombres d’heures d’arrêts de la boucle échangeur-pompe de circulation.
Pour bien illustrer les résultats on a obtenu les données de tableau dans la Figure 3-8 :
bouilleur 15%
échangeur 52%
condenseur laveur 15%
boucle pompe de
circulation-échangeur
18%
Les arrêts mécaniques
Figure 3-8 Répartition des arrêts mécanique
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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Comme la montre le diagramme à secteur, les causes d’arrêts provoqués par
l’indisponibilité de l’échangeur présente 52%, ce qui nécessite de le traiter
prioritairement.
3.2.2 Fréquence de lavage périodique
L’encrassement des échangeurs de chaleur entraîne une augmentation de la pression de
la vapeur BP jusqu’à 1.6 bar ce qui nécessite des arrêts pour le lavage périodique. Le
constructeur prévoit un lavage périodique de 8 heures après 168 heures de marche avec
une cadence moyenne de 95%. Actuellement le cycle de production de l’échelon G peut
atteindre seulement 80 heures. Cela nous conduit à déterminer le manque à produire
suite au lavage supplémentaire des échangeurs de chaleur.
Les statistiques sur les six dernières années nous donnent ce qui suit (tableau 3-3) :
Tableau 3-3 : Manque à produire suite au lavage supplémentaire
Année Heures de marches (h)
Heure de lavage prévu (h)
Heure de lavage réalisé(h)
Surplus heure de lavage (h)
Manque à produire (T )
2008 4616,08 219.81 634.33 414.52 7254.1
2009 4751,42 226.25 650,17 423.92 7418.6
2010 5730,42 272.87 572.42 299.55 5242.12
2011 5749,83 273.8 303.5 29.7 519.75
2012 6661,67 317.22 628.58 311.36 5448.8
2013 6337,75 301.79 745.42 444 7770
Base de calcul
Heure de lavage prévue
H.M : Heure de marche totale de la C.A.P
D.L : Durée de lavage prévue = 8 H
D.C : Durée du cycle de production prévue = 168 H
H.L : Heures de lavages totales prévues
H.L = (H.M x D.L) / D.C
Manque à produire
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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Manque à produire = (Surplus d’heures de lavage) x Productivité
Avec la productivité moyenne de l’échelon G est 17.5 T P2O5
La durée de cycle de production dans Maroc Phosphore dépasse168h du constructeur
Interprétation :
Il s'avère que les heures de lavage périodique défèrent d’une année à une autre, l’année
2013 a enregistré la valeur la plus importante 745.42 h, le surplus des heures de lavage
dans cette année est 444h, ce surplus a provoqué un manque à produire en P2O5 de
7770T(P2O5).
3.2.3 Suivi des arrêts de l’année 2013
D’après la comparaison de la durée moyenne de cycle des quatre échelons pendant les
années 2012 et 2013 on a remarqué que dans l’année 2013, la durée moyenne du cycle
de G a diminué jusqu’à 153h, pour cela la présentation des causes d’arrêt de cette année
est nécessaire (tableau 3-4).
Tableau 3-4 Suivi des arrêts de l’année 2013
Type d’arrêt Cause d’arrêt NBR d’heures d'arrêt % d'arrêt
mécanique
pomperies 79 3,35
compensateurs 40 1,70
pipe 182 7,71
capacité de stockage 60 2,54
circuit vapeur /ACP 80 3,39
régulation instrumentation 17 0,72
électrique départ électrique 20 0,85
procès lavage périodique 750 31,79
travaux de procèdes 102 4,32
arrêt général programme AGP 519 22,00
utilités
vapeur 90 3,81
ACP 29 383 16,23
Eau de mer 13,5 0,57
eau brute 24 1,02
Il ressort de tableau ci-dessus que dans l’année 2013, le nombre d’heure d’arrêt suite au lavage périodique a enregistré la plus grande valeur (750h) avec un pourcentage d’arrêt de 31.79%.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 46
Le nombre de lavage périodique élevé est une conséquence de la courte durée du cycle de cet échelon
3.2.4 Suivi d’un cycle de production de l’échelon G
On a réalisé un suivi de la température de sortie de l’échangeur de l’acide 54 %, la
pression de la vapeur secondaire et le débit d’entrée d’acide 29% pendant un cycle de
production de l’échelon G qui a commencé à 19h le 17-03-2014 et a pris fin à 23h le 22-
03-2014 (tableau 3.5).
Tableau 3-5 Suivi d’un cycle de production de l’échelon G
Pression (bar) Température (°C)
Débit d’entrée 29% (m3/h)
Cadence %
17-03-2014 0.6 80.2 47.9 92.11
18-03-2014 0.8
79.9 51.7 99.42
19-03-2014 0.8 77.6 52 100
20-03-2014 1 82.2 45.3 87.11
21-03-2014 1.3 77.3 52 100
22-03-2014 1. 6 77.1 50 96.16
Remarque : Les mesures sont prisent chaque jour à 19 h.
D’après le tableau ci-dessus, chaque jour la pression de vapeur à l’entrée de l’échangeur
augmente un peu prés de 0.2 à 0.3 bar ce pendant la température de l’acide diminue,
pour la cadence de l’acide 29 % reste presque 100% à l’exception du jour 20-03-2014, la
température est 82.2°C et la cadence est 87.11%.
L’augmentation de la pression de la vapeur BP est un résultat de l’encrassement des
tubes de l’échangeur tubulaire. Ce dernier provoque la diminution du coefficient
d’échange thermique et par conséquence décroissance de la température de l’acide à la
sortie de l’échangeur.
D’après les résultats et de ce qui nous a été expliqué par les opérateurs de CAP
extension. Si la demande des clients exige que le titre de P2O5 à la sortie du
concentrateur soit 54 % , cependant on a obligé de réduire la cadence de l’acide 29%
pour garder la température de l’acide à la sortie d’échangeur tubulaire à la norme 80-
82°C, dans le cas contraire la demande n’est pas exigé, par exemple lorsque l’acide 54%
est dirigé à la fabrication des engrais. Il est acceptable d’obtenir à la sortie du
concentrateur un titre environ de 50 % de P2O5, dans ce cas on garde la cadence à 100%
et en laisse la décroissance de la température de l’acide.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 47
3.2.4.1 Évolution de la pression de la vapeur secondaire à l’entré échangeur
Pour bien illustrer l’évolution de la pression de la vapeur secondaire du même cycle de
marche d’auparavant nous avons dessiné le graphe suivant (figure 3.9)
D’après le graphe ci-dessus, on remarque une augmentation progressive de la pression
de vapeur coté calendre tout au long du cycle de marche.
La couche du dépôt de l’encrassement au niveau de l’échangeur de chaleur constitue une
résistance thermique additionnelle à l’échange. Avec une telle couche du dépôt, la
vapeur basse pression destinée à chauffer l’acide phosphorique, devient incapable de
fournir la chaleur nécessaire.
Comme le débit de vapeur est fixe, une quantité de cette vapeur reste incondensable, ce
qui provoque une augmentation de la pression de la vapeur.
Cette augmentation de la pression à l’entrée de l’échangeur, causée par l’encrassement,
peut conduire à la fissuration des tubes de l’échangeur, si cette pression dépasse une
valeur critique de 6.8 bar [7].
Donc d’après l’étude des causes d’arrêts de l’échelon G, il apparait que l’état de
l’échangeur à une influence très importante sur le cycle de production de l’échelon G ce
qui exige d’étudier l’état de ce dernier.
3.3 Identification des causes racines
La méthode de résolution de problèmes est un outil intéressant qui permet d’agir sur les
causes racines du problème et pas uniquement sur les symptômes. Il permet d’adopter
0 0,2 0,4 0,6 0,8
1 1,2 1,4 1,6 1,8
Évolution de la pression de l'échelon G pendant un cycle de production
pression (bar)
Figure 3-9 Evolution de la pression de l'échelon G pendant un cycle de production
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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une méthodologie claire, d’aller sur le terrain pour la compréhension des phénomènes
et la vérification de leurs causes. C’est pour cela qu’on a utilisé la méthode de 5M
(Ishikawa) et les cinq pourquoi.
3.3.1 Outil des 5M
Le diagramme de cause à effet ou diagramme d’Ishikawa ou encore la méthode 5M c’est
une démarche qui permet d’identifier les causes possibles d’un problème ou un défaut
(effet). Il convient ensuite d’agir sur ces causes pour corriger le défaut en mettant en
place des actions correctives appropriées [6].
Afin de mieux comprendre le phénomène, nous avons procédé à un brainstorming en
collectant le maximum d’informations auprès des responsables de l’unité concerné et
des opérateurs de la salle de contrôle, on a élaboré le diagramme du classement des
différentes causes comme le montre la figure 3.10.
Le diagramme cause-effet ne permet pas toujours de déceler la cause racine du
problème. Cette recherche pourra se faire en faisant appel à la méthode des cinq
pourquoi pour l’effet principale.
Figure 3-10 Diagramme d’Ishikawa pour la compréhension du phénomène
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 49
D’après les analyses des arrêts, depuis 2008, de l’échelon G on a remarqué que
l’échangeur est la cause de 52% des arrêts (Figure 3.8), donc cet effet à une influence
remarquable sur le cycle de marche de l’échelon pour cela on va le donné la priorité.
3.3.1.1 La condamnation des 20% de l’échelon G
L’échangeur de l’échelon G a été changé en 2008 pour cela on a collecté les données à
partir de cette année et pour mieux visualiser le problème de l’échangeur de cet échelon,
on a amené à faire une suivi d’historique des tubes bouchés et bouchonnés, les résultats
sont présentés dans le tableau 3-6
Tableau 3-6 Historique des tubes de l’échangeur 04G
Dates intervention Total tubes
% bouché Bouchons graphite Bouchage par gypse
24/09/2010 -- 58 7.9%
22/10/2010 -- 43 5.87%
23/12/2010 -- 41 5.59%
23/11/2011 33 61 12.82%
23/12/2011 86 5 12.41%
23/02/2012 89 21 12.82%
28/08/2012 97 57 21%
15/03/2013 98 72 23.19%
11/06/2013 98 54 20.74%
D’après ce tableau, on remarque que le nombre des tubes bouchons en graphite
(bouchonné) augmente d’une année à une autre, dans l’année 2013 le nombre a élevé
jusqu’à 98 tubes. Pour le bouchage par le gypse qui est le résultat de l’encrassement il a
arrivé dans l’année 2013 à 54 tubes. Le pourcentage des tubes condamnés a atteint
20.74% dans l’année 2013 alors que le pourcentage de ce dernier ne doit pas dépasser
20% (d’après le constructeur)
3.3.1.2 Comparaison de pourcentage des tubes condamnés entre les quatre
échelons
L’échelon G est le seul échelon dans l’extension qui a atteint le nombre maximal pour les
tubes condamnés. La figure 3-11montre bien la différence entre les échangeurs des
quatre échelons.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 50
Pour bien présenté le problème une étude de l’impact et les cause de condamnation des
tubes sur la marche de l’échelon G sera nécessaire.
3.3.1.3 Impact de condamnation 20% des tubes sur la boucle de
concentration
Le nombre des tubes de l’échangeur est 733, on à 20% des tubes condamnée dans
l’année 2013 donc le nombre actuel est 586 tubes.
Le débit de la pompe de circulation est 7943m3/h et la masse volumique de l’acide 54%
est 1680 Kg/m3 donc le débit massique de l’acide 54% dans la boucle est :
7943
On pose :
X1 : débit massique d’acide dans chaque tube dans le cas de 0% des tubes condamnés
X2 : débit massique d’acide dans chaque tube dans le cas de 20% des tubes condamnés
Donc : X1=
=18204.96 Kg/h
X2 =
= 22771.74 Kg/h
On a : X2= X1+E
Tel que E est l’écart de débit résultant de l’augmentation des nombre des tubes
condamnés. Donc :
6
2,5 2,1
20,74
0
5
10
15
20
25
E F H G
% d
es
tub
es
con
dam
né
s
% des tubes condamnés pendant l'année 2013
Figure 3-11 Pourcentage des tubes condamnés des quatre échelons pendant 2013
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 51
Puisque la durée de marche de l’échelon est 168h, donc le surplus de la masse d’acide
dans chaque tube est : 168 = 767219.04 Kg
On a le taux de solide dans l’acide 54% est 2% donc la quantité de solide dans E est :
0.02 767219.04 =15344.38 Kg
On a conclu que les 20% des tubes condamnés provoquent une augmentation de
15344.38 kg du solide dans chaque tubes ce qui implique un encrassement prématuré
de l’échangeur donc une augmentation de pression de la vapeur secondaire, et lorsque
celle-ci arrive à sa limite un arrêt forcé s’impose donc un problème de diminution de
cycle de marche.
Et ainsi la réduction de la surface d’échange du passage de l’acide, par bouchage des
tubes, conduit à une augmentation de la vitesse de l’acide dans les autres tubes ce qui
engendre une usure prématurée des tubes en graphite et rend possible la
communication entre les circuits acide vapeur.
La diminution de la surface d’échange conduit à une diminution de la température de
l’acide de circulation car le temps de séjours de l’acide dans les tubes devient plus petit à
cause de l’augmentation de la vitesse de circulation dans les tubes de l’échangeur ce qui
conduit à un mauvais échange entre l’acide et la vapeur de chauffe
3.3.2 Méthode des 5 pourquoi ?
Cet outil permet de rechercher les causes profondes d’un dysfonctionnement ou d’une
situation qui pose problème. C’est une démarche qui consiste à se poser plusieurs fois la
question « pourquoi? » pour remonter à l’origine du problème (figure 3-12) [6].
On a effectué les cinq pourquoi pour le problème de condamnation des 20% des tubes
de l’échangeur (figure3-13).
Figure 3-12 Méthode des 5 pourquoi ?
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 52
Pourquoi1
111
Pourquoi 2 Pourquoi 3 Pourquoi 4 pourquoi 5
20% des tubes
d’échangeur
sont condamnés
Bouchage
mécaniqu
e
Tubes fuyards
Durée de vie
des tubes
d’échangeur
Choc
thermique
Fausse main
d’œuvre
Pression
vapeur BP
élevé
Coincement
des vannes de
la vapeur
ouverte
Travaux de
débouchage
non
conforme
Manque
d’expérience
Matériel non
adéquat
Taux de
solide élevé
dans l’acide
29%
Clarification
non efficace
Mauvaise
décantation
Acide clair
envoyé
d’U13AB
non
conforme
Temps de
séjour
insuffisant
Qualité
d’acide 29%
Bouchage
procès
Mauvais lavage
Fréquence
de lavage
insuffisant
Pompe de
circulation
usée
Températur
e de l’eau
Débit de l’eau
brute faible
Non-respect
de nombre
des heures
de marche
maximale de
l’échelon
Demande
élevé de
l’acide
54%
Haute niveau
de stockage
de l’acide
29%
Non
disponibilité des
autres échelons
Suites à un arrêt
forcé Excès de vapeur
de la centrale
Réseau en
eau commun
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 53
3.3.2.1 Vérification des hypothèses
Dans cette partie, une vérification a été entreprise sur l’ensemble des causes sur
lesquelles on peut agir afin de cibler les vraies sources du problème.
3.3.2.1.1 Hypothèses du niveau 1:
Bouchage mécanique ?
D’après l’historique des événements sur l’échangeur 04 G E01 (tableau 3.6) on a trouvé
que dans l’année 2013 le nombre des tubes bouchonnés (bouchons graphite) est 98
tubes ce qui valide notre hypothèse.
Bouchage procès ?
De même d’après l’historique des événements sur l’échangeur 04 G E01 (tableau 3.6) on
a trouvé que dans le11/06/2013, le nombre des tubes bouchés (bouché par gypse) est
54 tubes ce qui valide notre hypothèse.
3.3.2.1.2 Hypothèses du niveau 2:
Tubes fuyards ?
D’après le suivi des arrêts de l’échelon G ou bien plus précisément l’échangeur de cet
échelon, on a trouvé que depuis l’année 2008 à 2013 le nombre d’heures d’arrêt suite à
des tubes fuyard est 709,58 h (voir l’annexe 1). Donc notre hypothèse est vraie.
Existence des
Particules solides
sortie bouilleur
Tavaux systématique
de procédé non
respecté
Mauvaise
qualité d’acide
29%
L’eau de lavage
n’atteint pas le
plafond du
bouilleur
Figure 3-13 : schéma des cinq pourquoi sur les 20% des tubes condamnés
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 54
Mauvais lavage ?
Au démarrage de l’échelon, on peut connaitre qu’on a un mauvais lavage par ce qui suit :
Donc un mauvais lavage se traduit par un surplus des heures de lavage après le
démarrage de l’échelon. D’après le suivi des arrêts de l’échelon G, le surplus de lavage
pendant l’année 2013 est 111,92h (voir l’annexe 2). On a la somme des heures de lavage
périodiques pendant cette année est 750h donc le surplus de lavage présente 14.92% de
nombre totale. Donc notre hypothèse est validée.
Taux de solide élevé ?
Le constructeur a fixé pour le taux de solide de l’acide 29% à l’entrée des échelons de
concentration une valeur inférieure à 1%. On a pris les analyses effectuées dans le
laboratoire central pendant le mois juin de l’acide 29% à l’entrés d’échelon G (tableau
3.7)
Tableau 3-7 Suivi de taux de solide dans l’acide 29%
Année Mois Date T.S %
2013 Juin 01/06/2013
2013 Juin 02/06/2013 1,69
2013 Juin 03/06/2013 1,8
2013 Juin 04/06/2013 2,07
2013 Juin 05/06/2013 1,41
2013 Juin 06/06/2013 1,89 2013 Juin 07/06/2013 0,42
2013 Juin 08/06/2013
2013 Juin 09/06/2013 0,9
2013 Juin 10/06/2013 4,28
2013 Juin 11/06/2013 1,55 2013 Juin 12/06/2013 0,9
2013 Juin 13/06/2013 0,8
2013 Juin 14/06/2013 0,8
2013 Juin 15/06/2013
2013 Juin 16/06/2013 1,72 2013 Juin 17/06/2013 1,84
2013 Juin 18/06/2013 0,9
La pression de PT009G > 2.4 bar
L’ampérage de GP01 >23 A
La pression de PT001G >1.4bar
Mauvais lavage
Chute des
particules solide
sortie bouilleur
Surplus des
heures de lavage
Travaux de
procédés
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 55
2013 Juin 19/06/2013 0,93
2013 Juin 20/06/2013 0,77
2013 Juin 21/06/2013 0,23
2013 Juin 22/06/2013
2013 Juin 23/06/2013 0,7 2013 Juin 24/06/2013 0,66
2013 Juin 25/06/2013 0,52
2013 Juin 26/06/2013
2013 Juin 27/06/2013 0,72
2013 Juin 28/06/2013 0,89 2013 Juin 29/06/2013
2013 Juin 30/06/2013 1,24
D’après le tableau, il est bien clair qu’à l’entrée d’échelon G le taux de solide de l’acide
29% dépasse 1% de nombreuse fois, par exemple à 10/06/2013 ce dernier a arrivé
jusqu’à 4,28%. Donc notre hypothèse est vérifiée.
Existence des Particules solides dans la sortie bouilleur ?
Au cours de la concentration de l’acide phosphorique, les gaz dégagés au niveau du
bouilleur conduit à l’apparition des croutes de gypse au plafond, à un certain temps ces
croutes commencent à grandir et tombent du fond, et circule dans la conduite
d’aspiration, suite à cela un arrêt de l’échelon est nécessaire pour effectuer les travaux
de procédé.
Ce problème de formation de ces dépôts au plafond du bouilleur est dû principalement
au fait que les eaux de lavages n’atteint pas la partie supérieure du bouilleur ce qui
conduit à l’accumulation des couches de solide dans la partie en question.
D’après le suivi des arrêts de l’échelon G dans l’année 2013 (tableau 3-4), les heures
d’arrêts suite aux travaux de procédés sont 102 h donc cela indique l’existence des
particules solide à la sortie du bouilleur.
3.3.2.1.3 Hypothèses du niveau 3 :
Durée de vie des tubes d’échangeur ?
L’échangeur de l’échelon G a été changé dans l’année 2008 et Puisque les tubes en
graphite d’échangeur des autres échelons ont dépassé 14 ans de fonctionnement sans
fissuration, cela indique que la durée de vie n’a pas terminée ce qui défausse notre
hypothèse.
Choc thermique ?
Lorsqu’on veut effectuer un lavage de l’échelon, on fait le vidange de l’acide puis en
remplie l’échelon par l’eau brute de température ambiante (25°C), ce dernier chauffé par
un échange thermique avec la vapeur BP jusqu'à une température de 86°C, pendant
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 56
cette étape un choc thermique est possible si on fait entrer dans l’échangeur dès le début
une pression élevé de la vapeur ce qui provoque une fissuration des tubes.
Travaux de débouchage non conforme ?
D’après le rapport d’intervention de l’entreprise de débouchage des tubes d’échangeur
en 2011, la société a fissuré 53 tubes ; donc notre hypothèse est vérifiée.
Fréquence de lavage insuffisant ?
D’après le constructeur, après chaque 168 heure de marche il faut réaliser un lavage de
8 heures, donc chaque échelon doit effectuer 52 lavages annuellement. Dans l’année
2013 l’échelon G a effectuée 46 lavages donc notre hypothèse est vraie.
Pompe de circulation usée ?
L’impact d’un pompe usée est présenté par la diminution du débit de circulation qui
peut être provoqué par :
Corrosion ou érosion de la pompe
Glissement des courroies d’entraînement de la pompe
Cette hypothèse n’est pas vérifiée puisque la pompe de circulation a été changée le 05
Mars 2014.
Température de l’eau ?
La température de l’eau de lavage donnée par le constructeur est 86°C. Déjà dans
l’échelon G cette température est assurée par l’échange thermique avec la vapeur BP et
contrôlée par le DCS. Cette hypothèse n’est pas validée.
Débit de l’eau brute faible ?
Après le débordement de l’eau dans le condenseur laveur, la température de l’eau dans
la boucle se stabilise à l’environ de 83°C dans les conditions normales. La pression de la
boucle devient égale à 2 bars et le débit de la vapeur secondaire à 3 t/h. La température
de l’eau dans la boucle variée entre 82-85°C. En cas du manque d’eau brute on agit sur le
débit de la vapeur secondaire pour garder cet intervalle constant. Le tableau 3-8 résume
les résultats d’un suivi de la température et du débit de la vapeur secondaire.
Le suivi de lavage est effectué à 16/04/2014 :
Début du lavage à19 :00h
Fin du lavage à 23 :00h le 17/04/2014
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 57
Tableau 3-8 Suivi de l’évolution de la température de l’eau brute et le débit de la vapeur secondaire
L’heure 17/04/2014
Température T (°C)
Débit de la vapeur (t/h)
Pression PT008 (bar)
09 :00 82.4 6 1.5
10 :00 83.2 6 1.5
11 :00 85 5 1.65 12 :00 85 4 1.8
13 :00 84 3 2 14 :00 86 3 2
15 :00 85 0 2 16 :00 84 0 2
17 :00 83 0 2
18 :00 82 1 2
D’après ce tableau on remarque que à 13 :00h la température de l’eau a augmenté
jusqu’à 86°C tandis que le débit de la vapeur reste constant à 3t/h, cela indique que le
débit de l’eau a diminué. Dans ce cas l’opérateur est obligé de diminuer le débit de la
vapeur pour ne pas dépasser la température 86°C afin de garder la sécurité de
l’installation et ne pas fissurer les tubes de l’échangeur. Depuis 15:00h à 17:00h la
température variée entre 85et 83°C malgré que la vanne de la vapeur est fermé ceci
indique que le débit de l’eau est très faible ou que l’eau n’arrive pas à l’échelon.
Normalement la durée de lavage est 8 heures. Dans ce cas elle est arrivé à 16h à cause du
manque de l’eau brute. Donc notre hypothèse est vérifiée.
Clarification non efficace ?
Comme de nombreuses fois le taux de solide d’acide 29% à l’entrée d’échelon G dépasse
1% (on a déjà le variée dans l’hypothèse de niveau 2) ceci indique une seule chose c’est
que la clarification n’est pas bonne.
L’eau de lavage n’atteint pas le plafond du bouilleur ?
Le lavage de l’échelon se fait par débordement. Après le remplissage de bouilleur par
l’eau chaud, il déborde dans le condenseur laveur or le plafond du bouilleur se situe à 1.7
m du lieu de débordement il est clair que l’eau n’atteint pas le plafond. Donc notre
hypothèse est vraie.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 58
La figure (3.14) décrit comment ces dépôts formés au niveau du fond du bouilleur
tombent et circulent dans la conduite d’aspiration.
Travaux systématique de procédé non respecté ?
D’après le questionnement des agents d’OCP, après chaque lavage de l’échelon, la porte
visite de la pipe est ouverte pour enlever les solides.
D’après l’historique du suivi de nettoyage du bouilleur de l’échelon G on a trouvé que le
nettoyage de ce dernier est effectué presque après chaque 6 mois et puisque la durée
entre un nettoyage et un autre qui suit, donné par le constructeur, est 6 mois alors la
durée est bien respectée. Donc notre hypothèse est faute.
Tableau 3-9 Historique de nettoyage du bouilleur
La date de nettoyage Durée de nettoyage (jours)
08/03/2013 3
20/09/2013 3
18/01/2014 3
Mauvaise qualité d’acide 29% ?
D’parés le tableau ci-dessous, on remarque bien que les éléments présents dans l’acide
alimentant l’échelon de concentration G présentent des concentrations qui dépassent les
Figure 3-14 Circulation des dépôts formés au plafond de l’échangeur dans la conduite d’aspiration
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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valeurs normales. Les teneurs de Na2O, F et K2O dépasse plusieurs fois la norme, les
valeurs qui dépassent la norme sont sélectionnées dans le tableau 3.10, ce qui engendra
une formation de fluosilicate qui est la source de problème. Cela traduit une mauvaise
qualité d’acide 29%. L’annexe 3 présente une étude qualitative de l’influence de chaque
élément du phosphate sur la marche de l’atelier phosphorique.
Tableau 3-10 Suivie de la concentration des différents éléments présents dans l’acide alimentant les échelons de concentration et la comparaison avec les valeurs normale
La norme 0,17-0,26 0,25-0,28 0,03-0,05 0,30-0,40 0,07-0,10 0,20-0,35 27-32
Date Al2O3 Fe2O3 K2O MgO Na2O CaO P2O5
01/04/2014 0,25 0,23 0,05 0,40 0,15 0,29 26,20
02/04/2014 0,26 0,23 0,04 0,42 0,12 0,33 25,38
03/04/2014 0,22 0,20 0,04 0,38 0,13 0,37 26,19
04/04/2014 0,23 0,22 0,05 0,44 0,18 0,35 25,94
05/04/2014 0,22 0,21 0,05 0,37 0,13 0,33 25,74
06/04/2014 0,22 0,20 0,03 0,37 0,12 0,40 25,62
07/04/2014 0,23 0,21 0,05 0,38 0,16 0,37 27
08/04/2014 0,31 0,29 0,07 0,57 0,10 0,25 25,82
09/04/2014 0,24 0,21 0,05 0,39 0,15 0,36 24 ,75
10/04/2014 0,23 0,21 0,03 0,39 0,10 0,33 25,44
11/04/2014 0,22 0,19 0,05 0,38 0,11 0,32 25,05
12/04/2014 0,22 0,20 0,04 0,36 0,13 0,34 23,93
13/04/2014 0,23 0,22 0,04 0,37 0,11 0,31 24,80
14/04/2014 0,27 0,20 0,03 0,35 0,14 0,38 26,44
15/04/2014 0,29 0,21 0,04 0,36 0,14 0,43 24,45
16/04/2014 0,38 0,24 0,05 0,36 0,12 0,46 24,51
17/04/2014 0,35 0,22 0,06 0,36 0,14 0,46 25,50
20/04/2014 0,44 0,29 0,10 0,39 0,19 0,41 24,95
21/04/2014 0,45 0,27 0,07 0,39 0,17 0,45 24,87
22/04/2014 0,39 0,27 0,07 0,37 0,15 0,36 24
23/04/2014 0,42 0,26 0,04 0,35 0,12 0,34 23,62
24/04/2014 0,39 0,26 0,02 0,36 0,14 0,38 25,37
25/04/2014 0,41 0,25 0,06 0,35 0,14 0,39 24,69
26/04/2014 0,47 0,30 0,06 0,39 0,17 0,46 23,62
27/04/2014 0,44 0,27 0,06 0,39 0,17 0,43 23,52
28/04/2014 0,35 0,42 0,08 0,37 0,16 0,37 24,88
29/04/2014 0,33 0,23 0,05 0,37 0,13 0,41 23 ,68
3.3.2.1.4 Hypothèses du niveau 4 :
Pression de vapeur BP élevée ?
L’historique du suivi de la pression de la vapeur BP n’est pas disponible, pour cela on va
laisser cette hypothèse sans vérification et on va augmenter le niveau au niveau 5.
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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Non-respect de nombre des heures de marche maximale de l’échelon ?
Dans l’extension, les heures de marche de la plus part des échelons sont plus de 200h
alors que le constructeur donne que 168 h. Cela engendre une augmentation des dépôts
des solides dans la boucle ou bien l’encrassement de l’échelon ce qui facilite le bouchage
des tubes.
Remarque : Actuellement l’échelon G souffre de problème de la courte durée de cycle de
marche donc on ne peut pas arriver à la durée ordinaire de cycle de marche.
Réseau en eau commun ?
L’annexe 4 montre bien que le réseau de l’eau brute de CAP extension est en commun
avec le réseau de CAP Nord et que l’extension et notamment l’échelon G existe à
l’extrémité du réseau, lors la conception de la nouvelle CAP ils ont fait un piquage de la
conduite de l’eau brute de Nord alors si un échelon de nord effectue le lavage
malheureusement aucun échelon de la nouvelle CAP ne peut effectuer le lavage à cause
de la diminution de la pression dans le réseau.
Mauvaise décantation ?
Malheureusement les responsables d’OCP n’ont pas nous laissé d’effectuer les analyses
dans le laboratoire central pour évaluer le taux de solide dans la sortie de décanteur et
ainsi que les agents n’effectuent pas un suivi de la qualité de décantation pour cela on n’a
pas pu justifier notre hypothèse. Mais si on suit la logique des choses, ils bien évident
qu’on a une mauvaise décantation car le taux de solide à la sortie du bac intermédiaire
est élevé. Il arrive parfois jusqu’à 3% or la norme c’est inférieur à 1%.
Acide clair envoyé par l’unité 13AB non conforme ?
On n’a pas les données sur cette hypothèse pour cela on va la négliger.
3.3.2.1.5 Hypothèses du niveau 5 :
Fausse main d’œuvre ?
Les agents d’OCP ont reçu les formations nécessaires pour avoir des compétences et
éviter toute fausse main d’œuvre possible. Et d’après les agents, cette erreur n’est jamais
faite. Donc notre hypothèse est fausse.
Coincement des vannes de la vapeur ouverte ?
Dans le cas de coincement de la vanne d’entrée de la vapeur secondaire ouverte
(04FCV401G) automatiquement on ferme la vanne PCV003G et la vanneXSV801G donc
ce problème n’a pas un impact sur les tubes puisqu’il y a d’autre vanne de sécurité et de
la sécurité mécanique (les soupapes de transformateur et de l’entrée de vapeur
secondaire).
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
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Demande élevé de l’acide 54% ?
Les commandes de l’acide 54% sont représentées dans le tableau3-11.
Tableau 3-11 Production commandée de l’acide 54% pendant l’année 2013
Production commandée de l’acide 54%
(T.P2O5) Janvier 137183
Février 123380
Mars 138537
Avril 141771
Mai 145617
juin 141255
Juillet 135085
Aout 129085
Septembre 126759
Octobre 107167
Novembre 101284
Décembre 98617
Total 1525740
On a la productivité nominale de CAP nord et sud est 12 T. (P2O5)/h, pour l’extension la
productivité est 18.75 T. (P2O5)/h, on a quatre échelons dans l’extension, huit dans le
nord et huit dans le sud. Les heures de marche donné par le constructeur dans Maroc
Phosphorique III – IV sont regroupés dans le tableau 3-12.
Tableau 3-12 Heures de marche donnée par le constructeur
Heures de marche donnée par le constructeur (h)
Nord 36000
Sud 36000
extension 20000
Donc le Maroc phosphorique doit produire 1.239.000 T de P2O5 or la commande des
clients de l’acide 54% est 1.525.749 T de P2O5. Donc il y a un besoin de 286.749 T de
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 62
P2O5. . Alors les responsables sont obligés de dépasser les 168 heures de production
dans chaque cycle afin d’assurer la quantité demandée.
Le haut niveau de stockage de l’acide ?
Dans l’extension il existe deux lignes E et G de stockage de l’acide 29%. Le niveau haut
de la hauteur du bac intermédiaire est 8.2m, est la hauteur maximale est 8.5m, si le
niveau d’acide atteint cette dernière on doit arrêter la réception de l’acide 29%, mais
dans la réalité pour résoudre le problème du stockage on est obligé de prolonger la
durée du cycle de marche de chaque échelon pour consommer l’acide 29%. Le
15/03/2014 à 14 : 47h la hauteur du bac 13ER03 est 8.56m ; donc il est à la limite
maximale ce qui indique un haut niveau de stockage de l’acide 29%. Notre hypothèse est
vraie.
Indisponibilité des autres échelons Suites à un arrêt forcé ?
Dans le CAP extension, il est impossible de faire arrêter la marche de deux échelons en
même temps sauf s’il y a un cas exceptionnel. Donc s’il y a un échelon en arrêt les autres
doivent continuer la production quoique la durée de cycle de marche donnée par le
constructeur ait arrivé à sa fin. Donc notre hypothèse est vraie.
Excès de vapeur de la centrale ?
D’après les agents d’OCP ce problème s’arrive lorsqu’il y a indisponibilité de plus de
deux échelons dans Maroc phosphorique, dans ce cas la vapeur inconsommable devient
un excès pour la centrale. Pour résoudre le problème d’excès de la vapeur, les agents
sont obligés de continuer la production d’acide 54% quoique les échelons aient terminé
leur durée de cycle de marche donnée par le constructeur. Malheureusement on n’a pas
trouvé des donnés dans l’historique de suivi de l’échelon G pour justifier cette
hypothèse.
Temps de séjour insuffisant ?
Il existe deux décanteurs dans l’unité 13 un côté E et l’autre côté G, le débit de chaque
décanteur égale à 120 m3/h, mais dans U13 la décantation se fait par un seul décanteur
ce qui provoque une surcharge sur ce dernier et le débit devient égale à 240 m3/h plus
supérieur au débit de dimensionnement de décanteur, donc il est évident que le temps
de séjours devient plus petit que celui donnée par le constructeur. Cette diminution de
temps de séjours influence négativement sur la sédimentation des particules solides.
3.3.3 Encrassement
L’encrassement des échangeurs de chaleur se produit au moment du passage de l’acide
en circulation à travers les tubes de l’échangeur de chaleur.
On a déjà vu l’impact de l’encrassement pendant le suivi de cycle de marche l’échelon G
(figure 3.9).
Chapitre 3 : Diagnostic et analyse des causes
Page | 63
3.3.3.1 Cinq pourquoi sur l’encrassement de l’échangeur
Pour le premier niveau on a l’encrassement est une cause de :
Qualité d’acide 29%
Taux de solide élevé dans l’acide 29%
Pompe de circulation usée
Existence des Particules solides sortie bouilleur
Mauvais lavage
Les causes de l’encrassement sont incluses dans la partie des causes de la condamnation
des 20 % des tubes de l’échangeur tubulaire qui sont déjà vérifiées auparavant.
Remarque : Toutes les cause de la réduction de cycle de marche de l’échelon G
mentionné dans le diagramme d’Ishikawa font partie des cause de condamnations des
tubes de l’échangeur.
Conclusion
Après une comparaison entre les quatre échelons, il a apparait que l’échelon G représente la valeur la plus petite au niveau de la durée de cycle de production et la plus grande au niveau des heures d’arrêts. Les causes d’arrêts provoqués par l’indisponibilité de l’échangeur O4GE01 présente 52% depuis l’année 2008, et ainsi dans l’année 2013, le nombre d’heure d’arrêt suite au lavage périodique a enregistré la plus grande valeur 750h avec un pourcentage d’arrêt de 31.79. Après l’effectuation du diagramme d’Ishikawa, nous avons donné l’importance à l’analyse des causes racines, par la méthode de cinq pourquoi, sur les problèmes de l’échangeur Puisque l’indisponibilité due à ce dernier est important. Les causes retenues sont :
Demande élevé de l’acide 54%
Haute niveau de stockage de l’acide 29%
Non disponibilité des autres échelons Suites à un arrêt forcé
Réseau en eau commun
L’eau de lavage n’atteint pas le plafond du bouilleur
Mauvaise qualité d’acide 29%
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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4 Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Introduction
Parmi les causes racines retenues dans le chapitre précédant nous avons choisi de
résoudre les problèmes les plus liés au service de concentration d’acide phosphorique
qui sont :
L’eau de lavage n’atteint pas le plafond du bouilleur
Réseau de distribution de l’eau commun
Une étude détaillée d’un système de lavage du toit du bouilleur sera proposé pour faire
face à la première cause retenue. Pour la deuxième cause, l’installation d’un nouveau
circuit d’eau brute pour alimenter la nouvelle CAP indépendamment du circuit de
l’atelier phosphorique Nord sera plus satisfaisante.
Ces deux propositions sont des solutions préventives. Aussi une solution corrective sera
nécessaire pour remédier la situation actuelle, correspondante à la condamnation des
20% des tubes de l’échangeur de l’échelon G, cette solution est basée sur une étude
comparative entre le retubage et le changement de l’échangeur afin de choisir le moins
coûteux.
4.1 Etude et installation d’un système de lavage de toit du
bouilleur
Les bouilleurs des unités de concentration d’acide phosphorique subissent des
encrassements des dômes par les fluosilicates car les eaux de lavages périodiques
n’arrivent pas à les toucher.
Au cours de fabrication d’acide phosphorique 54% les blocs de fluosilicates formés se
décollent de ces dômes et finissent à traverser la boucle de circulation d’acide et se
colmatent dans la paroi des échangeurs, d’où l’encrassement de ces derniers.
4.1.1 Solution actuelle
L’opération de désencrassement et de nettoyage des toits des bouilleurs se fait
manuellement avec les personnes de l’OCP par des moyens mécaniques à savoir
grattoirs et pelles. Ce nettoyage se fait une seule fois chaque 6 mois.
4.1.1.1 Description de la solution actuelle
Pour mettre fin à cette problématique les agents de Maroc phosphore suivent la
procédure suivante :
Démontage des portes visites du bouilleur en faisant appelle à une grue de 90 t
(figure 4.1).
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Nettoyage manuel à jet d’eau sous pression
La figure 4.2 montre le solide récupéré après le nettoyage manuel à jet d’eau.
Cette activité occupe des agents postés pendant au moins 2500 heures par année
causant :
Des perturbations dans la gestion du personnel
Retard dans les exécutions des opérations de nettoyage
4.1.1.2 Coût de la solution actuelle
Le coût de la solution actuelle est composé de cout des travaux mécaniques et le manque
à produire.
4.1.1.2.1 Coût de l’ensemble des travaux mécanique sur le plafond du bouilleur
Le coût engendré par la solution actuelle est détaillé dans le tableau suivant (tableau 4.1) :
Figure 4-1 Démontage de la porte visite d’un bouilleur
Figure 4-2 Echantillon du solide issu d’un nettoyage manuel à jet d’eau sous pression
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Tableau 4-1 Coût de l’ensemble des travaux mécanique sur le plafond du bouilleur
Tâche Durée
Nombre de
personnes
Coût unité
d’œuvre Coût de la tâche
Ouverture et fermeture
des portes visites du
bouilleur
10 h
3
130 dh/h
3900 dh
location des
échafaudages
3 jours ------
5dhs/jours
15dh
Travaux de nettoyage
3 jours
12m3
(quantité de
gypse)
100 dh/m3
1200dh
Location de la grue
1jours
10920 dh/j
10920dh
Coût total
3900+15+1200+10920=16035 dh
Et comme le lavage se fait deux fois par an, donc le coût globale est de :
Coût solution actuelle = 16035*2= 32070 DH
La solution actuelle nécessite un arrêt de production de 8 jours, il faut donc le prendre en
compte dans les calculs.
4.1.1.2.2 Calcul de manque à produire suite à l’arrêt
La productivité d’un échelon en acide phosphorique non clarifié est de 17.5t/h, sachant
que pour chaque tonne le gain net est 500dh
Manque à gagner : 17.5*24*500*3*2= 1260000 DH
4.1.1.2.3 Coût total de la solution actuelle
Donc le coût total est :
Coût total = coût des travaux mécanique + le manque à gagner
Coût total = 32070 + 1260000 = 1324140 DH
Donc le nettoyage manuel possède les inconvénients suivants :
Coût total =1.324.140,00 DH
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Coût de nettoyage élevé
Des perturbations dans la gestion du personnel ;
Retard dans les exécutions des opérations ;
Inefficacité de l’opération de nettoyage et risque d’accidents.
Affectation du taux de disponibilité de l’installation.
Durée longue entre le nettoyage et l’autre qui suit (6mois) provoquant le
problème de décollement des fluosilicates pendant le cycle de production.
4.1.2 Solution proposée
La solution proposée consiste à l’installation d’un système de lavage de toit du bouilleur
limitant la formation de solides dans ce dernier et aussi optimisant l’opération de
nettoyage du plafond, autrement dit laver le plafond du bouilleur sans avoir besoin
d’ouvrir ses portes visite et d’arrêter tout l’échelon pendant une longue durée.
En effet, il s’agit d’un pulvérisateur de lavage composé de buses à jet d’eau alimenté par
une pompe.
Afin d’alimenter Le système de nettoyage du plafond du bouilleur, on a proposé
d’utiliser une pompe déjà installée sur site. En effet, il s’agit de la pompe P02 de secours
de transfert de l’acide phosphorique concentré vers l’unité 14. (Voir le schéma de
concentration modifié et les caractéristiques de P02 (figures 4.3 et tableau 4.2).
Figure 4-3 Schéma d’unité de concentration modifiée (ajout du circuit de lavage)
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Caractéristique de la pompe P02
Le tableau 4-2 regroupe les caractéristiques de la pompe de production réserve P02
Tableau 4-2 Caractéristiques de la pompe P02
POMPE DE PRODUCTION
P02
Puissance 400 kW
Pompe centrifuge
Position horizontale
Débit (max) 30 m³/h
HET 32 mcl
NPSH requis 0,8 m
Matériaux LEROYSOMER
4.1.2.1 Principaux types des têtes de lavage
Les principales têtes de lavage des cuves dans l’industrie (figure 4.4) sont [8] :
Têtes de lavage à rotation libre
Le liquide de nettoyage fait tourner la tête de lavage grâce aux buses positionnées à cet
effet. Les impacts rapides et répétitifs éliminent les résidus et permettent de nettoyer les
parois des réservoirs. L’effet est particulièrement remarquable avec des pressions
faibles dans les réservoirs de petites et moyennes tailles.
Têtes de lavage à rotation contrôlée
Le liquide de nettoyage fait tourner la tête de lavage grâce à la turbine interne. Un
réducteur d’engrenage, ou un frein hydraulique sont utilisés pour contrôler la rotation.
Les gouttelettes produites sont alors plus grosses et vont frapper la paroi de la cuve à
une vitesse plus élevée. Ceci maintient la vitesse de rotation de la tête à son niveau
optimal, sur une plus large étendue de pression. La tête de lavage développe ainsi un
impact de jet plus puissant sur une plus grande distance.
Têtes de lavage à rotation programmée
Dans ce cas, le liquide de nettoyage fait fonctionner un mécanisme par l’intermédiaire
d’une turbine qui permet la rotation de la tête dans deux plans. Au cours d’un cycle de
pulvérisation, les jets couvrent l’intégralité de la surface interne du réservoir selon un
quadrillage spécifique et programmé.
Cette action prend un certain temps, mais ces têtes produisent les jets les plus puissants,
donc plus de force d’impact, et sont donc particulièrement appropriés pour les très
grands réservoirs et les nettoyages les plus difficiles.
Têtes de lavage fixes
Les têtes de lavage fixes ne tournent pas et nécessitent donc un plus grand volume de
liquide afin de générer un flux turbulent. Elles sont avant tout destinées au simple
nettoyage de petits réservoirs.
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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4.1.2.2 Effets du nettoyage
Les principaux effets du nettoyage sont la force d’impact et la distance entre le toit et
l’extrémité de tube où la tête de lavage est installée.
4.1.2.2.1 Force d’impact
La force d’impact produit un nettoyage efficace, tout particulièrement à faible distance. Les salissures sont décollées grâce à la forte énergie cinétique des gouttelettes. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer de grosses gouttes se déplaçant à grande vitesse.
4.1.2.2.2 Distance de lavage
La position du dispositif de nettoyage est déterminée par la longueur effective du jet.
Chaque buse a un rayon d’action dans lequel l’élimination des salissures est efficace.
Cette distance est généralement précisée par le fabricant et se décompose en distance de
lavage et en distance de rinçage. Si le réservoir s’avère être plus grand que le rayon
d’action de la buse choisie, il est alors nécessaire d’en utiliser deux ou plusieurs.
Dans les réservoirs verticaux possédant un dôme, le dispositif de nettoyage doit être
installé au bout d’un tube dont la longueur est de 0.23 x le diamètre de réservoir D
(m).
Dans ce cas, la longueur du tuyau de descente participe à la création d’un angle
d’environ 25° entre le dôme du réservoir et le plus grand rayon de nettoyage horizontal
(figure 4.5).
4.1.2.3 Choix de débit à pulvériser
Le débit nécessaire au lavage dépend de nombreux facteurs. De plus, chacun de ces facteurs doit être déterminé séparément pour chaque application. Le diagramme présenté ci-dessous constitue une préconisation à titre indicatif.
Figure 4-4 Types des têtes de lavage des cuves
Figure 4-5 Angles entre le dôme et le plus grand rayon de nettoyage
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Puisque on n’a pas les données suffisantes sur l’évolution journalière de fluosilicates et de gypse sur le toit du bouilleur, on s’est basé seulement sur le diagramme suivant [8] (figure 4.6)
On a le diamètre du bouilleur est 6.5m donc on a considéré qu’on a deux bouilleurs de
diamètre 3.25m et on a utilisé deux pulvérisateurs.
Donc le débit nécessaire pour chaque pulvérisateur, d’après la figure 4.6, est situé entre
90 et 150 l/min ça vaut dire entre 5.4 et 9 m3/h.
On a choisis pour chaque pulvérisateur un débit de 9 m3/h donc le débit total est
18m3/h.
4.1.2.4 Dimensionnement des conduites
On cherche du diamètre de la conduite de l’eau. La pratique courante a fixé des limites à
la vitesse dans les tuyauteries
o Pour l’eau :
- En aspiration 0.5 a 1.5 m/s
- Au refoulement 1 à 3 m/s
Figure 4-6 Débit pulvérisé en fonction de diamètre du bouilleur
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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On a le débit nécessaire pour le lavage est 18m3/h
Le diamètre de la conduite d’alimentation du circuit est calculé par la relation suivante:
QV = S V (4-1)
Avec :
QV: Débit volumique d’alimentation de la conduite (m3/s)
V : Vitesse de refoulement de l’eau de lavage (m/s).
S: Section de la conduite d’alimentation de pulvérisateur (m2)
On a S =
=
(4-2)
Donc
D=
(4-3)
Choisissons une vitesse de refoulement de la pompe 2.3 m/s donc le diamètre de la
conduite est :
D1=40.80 mm
D’après l’annexe 5, le diamètre nominal est 50 mm.
Pour le diamètre des deux conduites en parallèle est :
On a QV est 9 m3/h donc le diamètre nécessaire pour chaque conduites est 28.8mm
d’après l’annexe 5 :
Le schéma proposé est présenté dans la figure 4.7
D1=50 mm
D2=32 mm
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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4.1.2.5 Calcul de longueur de chaque tube lié à la tête de lavage
Puisqu’on a un bouilleur vertical possédant un dôme, le dispositif de nettoyage doit être
installé au bout d’un tube dont la longueur est de :
0.23 x le diamètre de réservoir D (m) ( 4-4)
Donc la longueur de chaque tube lié à la tête de lavage (Ltube) est [8]:
Ltube =0.23 6.5 = 1.5 m
Donc :
Ltube=1.5 m
Figure 4-7 Schéma proposé
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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4.1.2.6 Dimensionnement de la pompe adéquate pour le lavage de toit du
bouilleur
La première étape consiste à calculer l’ensemble des pertes de charge causées par le
circuit et en fonction de la hauteur manométrique de la pompe utilisée on va décider si
cette pompe va assurer le bon lavage.
En appliquant l’équation de Bernoulli entre les deux points 1 et 2, figure 4.8, on aura :
(4-5)
Avec :
Hmt : La hauteur manométrique
: Pertes de charge entre les points 1 et 2
P1, P2 : respectivement, la pression dans les points 1 et 2
V1, V2 : respectivement, la vitesse dans les points 1 et 2
Z1, Z2 : respectivement, la hauteur dans les points 1 et 2
: La masse volumique du fluide, dans notre cas l’eau de lavage
g : la constante de la pesanteur
Pendant le lavage le bouilleur est sous la pression atmosphérique donc
P3 = Patm
Avec :
Figure 4-8 Bouilleur
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Patm : pression atmosphérique
P3 : pression de point 3
On applique la loi de statique entre les points 3 et 1 et obtient :
P3 + g Z3 = P1+ g Z1 (4-6)
Donc : P1= Patm + g (Z3 Z1) (4-7)
Avec
Patm=1.013 bar =105 Pa
g = 9.81 m/s2
1000 kg/m3
Z3 – Z1 = 4.2 m
Donc P1 =1.4 105 Pa
D’après l’expérience des responsables de l’unité extension, la pression qui peut assurer
un bon lavage du plafond du bouilleur est située entre 3 et 5 bars. On prend la pression
de jet égale à 5 bars donc : P2 = 5 bars
On a : V1 =
et S1 =
(4-8)
Avec
D1 : diamètre de trop plein
S1 : section de trop plein
On a D1= 80mm QV= 18 m3/h
Donc: V1= 1m/s
Pour calculer V2 on a :
D2 = 32 mm et QV2 = 9 m/s donc
V2 =
=
= 3.1 m/s
On a: Z2 – Z1 =8.3 m
4.1.2.6.1 Pertes de charge
Soit ΔHP l’ensemble des pertes de charge engendrées par le circuit de lavage
On a:
ΔhP= ΔhL + Δhs
Avec :
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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ΔhL : pertes de charge linéaires
Δhs : pertes de charge singulières
Pertes de charges linéaires
Les pertes de charge linéaire sont déterminées à partir de la relation suivante [9] :
D
LVP
2
2 (4-9)
L’équivalent en hauteur est donné par :
D
L
g
VhL
2
2
(4-10)
Avec :
Pertes de charge linéaire en m
λ : coefficient de perte de charge (nombre sans dimension)
V : vitesse d’écoulement en m/s
D : diamètre hydraulique du tube en m
L : longueur du tube en m
Pratiquement, λ est déterminé à partir de l’abaque de Moody (figure4.9), λ est en
fonction de Re et du rapport
où ε est la profondeur moyenne de la rugosité.
Figure 4-9 Diagramme de Moody
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Pertes de charge singulières
La perte de charge singulière, localisée dans une section de la conduite, est provoquée
par un changement de direction et d’intensité de la vitesse. L’écoulement uniforme est
perturbé et devient localement un écoulement non uniforme.
La turbulence joue un rôle considérable, alors que les forces de viscosité sont
négligeables. La perte de charge n’a donc lieu qu’en régime turbulent.
Une telle non-uniformité de la vitesse peut être provoquée par :
Un branchement de section de la conduite,
Un changement de direction (coude),
Un branchement ou raccordement,
Un dispositif de mesure et contrôle de débit...
Comme pour les pertes de charge linéaire, les pertes de charges singulières se traduisent
Par la relation [9] :
2
2VkPs
(4-11)
L’équivalent en hauteur est donné par :
g
VkhS
2
2
(4-12)
Avec :
Pertes de charge singulière en m
V : vitesse d’écoulement en m/s
K : coefficient dépendant des caractéristiques géométriques. g : la constante universelle de gravitation
La valeur de K est donnée pour les différents cas les plus classiques dans l’annexe 6
4.1.2.6.2 Donnés sur le circuit pour calculer les pertes de charge
Le contre mettre dans l’atelier mécanique nous donne les caractéristiques de circuit à
faire pour le nettoyage le toit du bouilleur.
Les différentes singularités présentes dans le circuit :
13 coudes 90°h
Une vanne
Un té d’équerre
La longueur de la conduite de refoulement est obtenue en faisant la somme des
longueurs des différents tronçons, on a L = 35 m pour le D =50mm et L=4m pour
la somme des deux conduites en parallèle de diamètres 32 mm
La conduite d’aspiration a une longueur de Lasp=25m et un diamètre de
Dasp=80mm
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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La longueur de trop plein est L=1.5 m de diamètre 80mm
La viscosité cinématique de l’eau à 84 ° C est : ʋ = 0 ,35 .10-6 m2/s
La conduite est en SVR dont la rugosité interne est 0.007 mm
4.1.2.6.3 Calcul des pertes de charge et la hauteur manométrique
Calcul des pertes de charge linéaire
On utilise le diagramme de Moody pour calculer le coefficient de perte de charge
les pertes de charge Régulière provoquées par le trop plein (V1=1m/s)
les pertes de charge Régulière provoquées par la conduite d’aspiration de
diamètre Dasp =80 mm et de V=1m/s
les pertes de charge Régulière provoquées par le circuit de diamètre D1=50mm
(V’=2.3m/s)
Re1=3.2
λ = 0.0165
Pression vapeur
BP élevé Reasp=2.3
Coincement des
vannes de la
vapeur ouverte
λ =0.0125
5
Re trop=2.2
λ =0.0125
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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les pertes de charge linéaires provoquées par le circuit de diamètre D2=32mm
(V 2=3.1m/s)
les pertes charges linéaires de circuit total
(4-13)
Donc :
Calcul des pertes de charge singulière
L’ensemble des calculs des pertes de charge singulières (voir l’annexe6) sont donnés
dans le tableau 4.3 suivant :
Tableau 4-3 Calcul des pertes de charges singulières
Coudes
nombre de coudes Caractéristiques
Angle K V Δhs1(m)
8 90° 0,5 2,3 1.078
5 90° 0,5 1 0.127
Autre singularité
Désignation K V Δhs2(m)
Vanne 0.3 2 ,3 0.08
Té d’équerre 3 3.1 1.469
Re2=2.75 Pour
λ = 0.0175
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Donc les pertes de charge singuliére total est :
Δhs = Δhs1 + Δhs2 (4-14)
Alors :
Δhs = 1.078+0.127 + 0.08+1.469
Calcul des pertes de charge total
Donc les pertes de charge provoqué par le réseau d’eau de lavage est :
ΔhP= ΔhL + Δhs (4-15)
Alors :
Calcul de la hauteur manométrique
Après avoir calculé les différentes pertes de charge engendrées par le circuit, on peut
déterminer la hauteur manomètre de la pompe assurant la fonction de lavage :
(4-16)
On a: P2= 5 105 Pa; P1= 1.4 Pa ;( Z2-Z1) = 8.3m; V1=1m/s; V2= 3.1m/s
Et , alors :
La hauteur manométrique de la pompe de secours est de 32 mcl, or la hauteur
manométrique nécessaire est 52.2 mcl, donc la pompe P02 n’est pas adéquate pour cette
solution. Pour cela le dimensionnement d’une autre pompe sera nécessaire.
Δhs =2.754m
ΔhP= 7.147m
Hmt =52.2m
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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4.1.2.6.4 Net Positive Suction Head (N.P.S.H.):
N.P.S.H (Net Positive Suction Head) ou Hauteur de charge nette absolue, c’est une
mesure permettant de quantifier la hauteur manométrique d'aspiration disponible pour
éviter la cavitation.
La cavitation est la vaporisation du liquide contenu dans la pompe quand il est soumis à
une pression inférieure à la tension de vapeur correspondant à sa température.
La cavitation est un phénomène absolument à éviter, car il entraîne de graves
conséquences :
Erosion des matériaux pouvant aller jusqu’au perçage des aubes de turbine
des pompes centrifuges
Augmentation du bruit et des vibrations générées par la pompe
Chute des performances des pompes avec diminution importante de la
hauteur manométrique totale, du débit et du rendement
NPSH disponible
Le problème consiste à définir un critère permettant de savoir si le risque de cavitation
existe dans un circuit donné. On définit donc comme grandeur le N.P.S.H. (Net Positive
Succion Head) du circuit ou N.P.S.H.disp (N.P.S.H.disponible) par la relation suivante
[10]:
N.P.S.H disp =
+ hg - (4-17)
Avec :
P1: Pression en haut du bouilleur
hg: Hauteur géométrique (dans le cas d'une pompe, elle est positive si la pompe
est en charge et négative si aspiration)
: Perte de charge globale d’aspiration
PVS: Pression de vapeur saturé
(N.P.S.H) requis
C'est la hauteur minimum de liquide (supposé à sa température d'ébullition), nécessaire au-dessus de l'aspiration, pour empêcher la cavitation. Il dépend:
du type de pompe
du point de fonctionnement
Il est donné par le fabricant de la pompe sous la forme d'une courbe donnant le NPSH requis, en mètre de liquide, en fonction du débit.
En effet il n’ya pas de cavitation quand :
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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N.P.S.H.req < N.P.S.H.disp (4-18)
Calcul de NPSH disponible
On a :
PVS =81.466 Pa à 90°C ; P1=1,4.105 Pa
hg= 15m ; =0.34m
Donc N.P.S.H disp= 20.63 m
4.1.2.6.5 Calcul de la puissance hydraulique
Une électropompe hydraulique est formée de deux parties distinctes et accouplées
mécaniquement [11] :
- Un moteur électrique ; - Une pompe hydraulique.
L'énergie mécanique nécessaire à une pompe est toujours supérieure à l'énergie
effectivement transmise au fluide (figure 4-10), suite aux différents frottements des
organes de rotation :
Centrifuges, énergie dégradée échauffe le liquide pompé ;
Alternatives, énergie dégradée dans les transmissions mécaniques.
Les rendements généralement admis sont :
Pompes à piston = 0,6 à 0,7 ;
Pompes centrifuges = 0,4 à 0,8.
Figure 4-10 Transformation de l’énergie
La puissance absorbée sur l'arbre moteur est :
(4-19)
Avec : : la masse volumique de l’eau g : la constante de la pesanteur Hmt : hauteur manométrique m Qeau : débit de l’eau
: le rendement de la pompe
N.P.S.Hdisp =20.63m
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 83
La puissance nominale du moteur doit être supérieure ou égale à Pabs.
4.1.2.7 Choix de la tête de lavage
On a le débit de lavage est entre 5.2 et 9m3/h (92-150l/min). Pour chaque tête de
lavage, et la pression de service est 5 bars, la tête de lavage de toit du bouilleur adéquat
est Têtes de lavage rotatives XactClean (Annexe 7).
Les propriétés de la tête de lavage choisi sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 4-4 Caractéristiques de la tête choisi
Applications
Diamètre max. de
réservoir
Pression de service
bars
Température max
Installation
Matière
Nettoyage des équipements suivants : _ Machines _ Installations _ Réservoirs / cuves Par ex. : industries des boissons, agroalimentaires et chimiques.
-Rinçage : 9.0 m
-Lavage : 6.0 m
3.0 - 7.0
90 °C
Fonctionnement possible dans
toutes les positions
Acier inoxydable
316L
Donc d’après ce tableau on remarque que cette tête de lavage est bien adéquate puisqu’il
a une température maximale de 90°C sachant que la température de lavage de l’échelon
située entre 80-84°C, et aussi la matière de sa fabrication est l’acier inoxydable 316L ce
dernier résiste bien la corrosion et l’abrasion de l’eau de lavage qui contient en premier
temps des traces d’acide phosphorique .
Dimensions de la tête de lavage
D’après la figure 4.7 l’angle du jet adéquate pour bien effectuer le nettoyage de toit du
bouilleur est 270°. On a le débit de chaque pulvérisateur est 150 l/min et la pression de
service est 5 bars. Donc d’après la figure 4.11 la hauteur de la tête de lavage est 155mm
et de diamètre 60 mm.
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 84
Contre mesure pour garder le meilleur fonctionnement du pulvérisateur.
Pour éviter le colmatage des buses de deux têtes de lavages par le fluosilicate pendant la
production d’acide concentré on a proposé que les deux brides où on va fixer les tubes
liés à ces derniers soient démontables, on le remonte seulement dans la période de
lavage.
Aussi Pour éviter le colmatage des buses par le solide qui existe dans la boucle, on
suggère de monter un filtre avec une décharge pour nettoyer le filtre pendant le lavage.
Figure 4-11 Dimensions de la tête de lavage
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 85
4.1.3 Etude technico-économique
Comme nous avons vu dans la partie de la vérification des hypothèses (chapitre 3), les
heures d’arrêts suite aux travaux de procédés pour éliminer les particules solides
proviennent du bouilleur sont 102 h. Puisque la productivité de l’échelon est 17 .5
TP2O5/h et on gagne dans chaque tonne de P2O5 500 DH donc le manque à gagner suite à
cet arrêt est : 102*17.5*500 =892500DH
Le nettoyage du bouilleur manuellement nous cote annuellement 1324140 DH. Alors le
système de nettoyage de toit du bouilleur par la pulvérisation de l’eau nous fait un gain
de 892500+1324140 = 2216640DH
La durée de lavage est 8 heures, nous avons proposé de faire fonctionné le pulvérisateur
après 2 heures de lavage de l’échelon afin d’éviter les solides qui existent dans l’eau de
lavage pendant les premiers heures.
Le coût de l’investissement et de fonctionnement de système de lavage du toit proposé
est résumé dans le tableau 4-5
Tableau 4-5 Calcul du coût d’investissement et de fonctionnement
Désignation Quantité Prix unitaire(DH) Prix total (DH)
Tube en SVR DN 50 35 ml 415,00 14525,00
Tube en SVR DN 32 4 ml 210,00 840,00 Bride mobile DN 32 en SVR
2 Unités 500,00 1000,00
Vanne INOX DN50 1 Unité 6511,00 6511,00
Pompe 1 Unité 230000,00 230000,00 Tête de lavage 2 Unités 30000,00 60000,00
Code 90° DN 50en SVR 8 Unités 188,00 1504,00 Code 90° DN 80en SVR 5 Unités 438 2190,00
Té 50/32 en SVR 1 Unité 60,00 60,00
Filtre DN 50 en INOX 1 Unité 310,00 310,00 Coût d’investissement total (DH) 319640,00
Coût de fonctionnement
Puissance en KW Nombre d’heure de fonctionnement
Coût (DH)
3.42 KW 6*52=312 h 3.42*312*0.86=1068,00
Cout d’entretien
Nombre de personne Cout par personne Coût total
2 100*52= 5200 10 400
Coût total de fonctionnement (DH) 11468,00
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Avec 1KWh= 0.86 DH
Le retour sur investissement de ce projet est calculé par la relation suivante :
POT =
(4-20)
Avec :
POT : temps de remboursement simplifié
I : investissement
CF : cash flow
CF = (G CE –A) (1-T) + A (4-21)
Avec :
G : le gain réalisé
CE ; coût de fonctionnement
A : amortissement ; A =
, n est la durée de vie de projet
T : Taxe de l’état ; T=30%
La durée du circuit est 15 ans et la durée de vie des deux têtes de lavage est 2 ans.
Alors :
A1=
;
A2=
.
Donc :
A=A1+A2 =0.047
CF = (2.2 – 0.011 – 0.047) (1- 0.3) + 0.47 =1.97 M Dhs/an
Alors le POT est :
POT =
= 2mois
Durée de récupération= 2 mois
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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4.2 Installation d’un nouveau circuit d’eau brute
L’office national des eaux potables « ONEP » alimente le service TED par l’eau brute avec
un débit de 3000 à 5000 m3∕h qui sera stockée dans un bassin de reprise de 750 m3,
munie par 8 pompes multicellulaires en parallèles chacun de 500 m3∕h, les Huit pompes
alimente et assure un pression entre 4 et 5 bars dans un collecteur de l’eau de diamètre
de 600 mm qui alimente à son rôle les conduites de distribution de l’eau brute sur les
ateliers suivant:
L’atelier sulfurique avec un débit maximale de 20m3/h
L’atelier phosphorique nord avec un débit maximal de 1400 m3/h
L’atelier phosphorique sud avec un débit maximal de 1300 m3/h
L’alimentation des chaînes de filtration avec un débit maximal de 800 m3/h
L’atelier DAP avec un débit maximal de 30 m3/h
Le réseau incendie avec un débit de 60 m3/h
Le circuit utilisé à présent (voir annexe 4) est pris en série des circuits d’eau brute de
l’atelier de concentration d’acide phosphorique, en cas de lavage de deux échelons des
unités 04 Nord et la nouvelle CAP qui doit se faire indépendamment l’un de l’autre alors
que lorsque cette situation se présente ; même les débits d’arrosage se trouvent
insuffisants ; et puisque l’extension se trouve à l’extrémité de réseau alors le débit qui
arrive est très faible.
4.2.1 Solution proposée
Installation d’un nouveau circuit d’eau brute alimente le CAP extension
indépendamment de l’ancienne CAP, on exploite les supports des conduites qui existent
déjà sur site pour minimiser les coûts de projet.
4.2.2 Etude de faisabilité de la solution proposée
On a le débit assuré par les huit pompes est 4000 m3/h or la consommation totale des
ateliers est 3610 m3/h, donc la déférence de débit est 390m3/h, pour effectuer le lavage
des quatre échelons nous avons besoin de 160 m3/h. alors il est claire que le débit d’eau
assurée par le TED est suffisant, ce qui rend notre solution faisable.
4.2.3 Chemin du Circuit d’eau brute proposé
L’annexe 8 présente le chemin des supports des circuits qui existent dans l’atelier
phosphorique, la figure 4.12 présente le circuit proposé où on va acheminer l’eau brute.
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 88
4.2.4 Dimensionnement hydraulique de la nouvelle conduite
Pour réaliser le nouveau circuit il faut tout d’abord connaitre les matériaux de
construction et le diamètre de la conduite, ensuite aller sur site pour schématiser le
circuit proposé. Et en fin calculer la pression de l’eau assurée par le collecteur afin
d’alimenter les échelons pendant le lavage.
4.2.4.1 Matériaux de construction
La nouvelle conduite va avoir le même matériau des anciennes lignes c’est l’acier au
carbone. L’acier au carbone, ou acier carburé, est un acier dont le principal composant
d'alliage est le carbone, entre 0,12 et 2,0 %. Les canalisations en acier carbone conçus
principalement pour véhiculer en circuits fermés sous pression de l'eau.
4.2.4.2 Diamètre de la conduite
On cherche du diamètre de la conduite de l’eau. La pratique courante a fixé des limites à
la vitesse dans les tuyauteries
o Pour l’eau :
- En aspiration 0.5 à 1.5 m/s
- Au refoulement 1 à 3 m/s
Figure 4-12 Circuit proposé
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Pendant le lavage un échelon consomme 40m3/h, puisqu’on a quatre échelons donc le
débit nécessaire est 160m3/h.
Le diamètre de la conduite d’alimentation du circuit est calculé par la relation suivante:
D=
(4-22)
Avec :
D : diamètre de la conduite
Qv : débit volumique
V : vitesse d’écoulement
On fixe une vitesse d’écoulement de 2.8 m3/h donc
D= 142.16 mm
D’après l’annexe 5 le diamètre nominal adéquat est 150 mm alors
4.2.4.3 Schéma du circuit proposé
Après une visite sur site de TED unité de traitement de l’eau, avec le mécanicien de
maintenance nous avons pu élaborer le nouveau circuit de l’eau brute qui va alimenter la
nouvelle CAP, ce circuit est présenté dans l’annexe 9.
4.2.4.4 Pression de l’eau atteint à chaque échelon
En appliquant l’équation de Bernoulli entre les deux points 1(collecteur) et 2(entré
échelon), annexe 9, on aura :
Avec :
: Pertes de charge entre les points 1 et 2
P1, P2 : respectivement, la pression dans les points 1 et 2
V1, V2 : respectivement, la vitesse dans les points 1 et 2
Z1, Z2 : respectivement, la hauteur dans les points 1 et 2
: La masse volumique du fluide, dans notre cas l’eau de lavage
g : la constante de pesanteur
La pression qui arrive à l’échelon est :
D=150 mm
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 90
(4-23)
On a: P1= 4.5 bars; Z1-Z2 = 5,8m; 1000 kg/m3; g = 9.81 SI; V1= 3.5m/s;
Le débit de l’eau consommé par un échelon est 40 m3/h et la section de la conduite est
150 mm donc la vitesse de l’eau à l’entré à chaque échelon est V2= 0.628 m/s.
Il reste à terminer les pertes de charge
4.2.4.5 Calcul des pertes de charge
Soit ΔHP l’ensemble des pertes de charge engendrées par le circuit de lavage
On a:
ΔhP= ΔhL + Δhs (4-24)
Avec :
ΔhL : pertes de charge linéaires
Δhs : pertes de charge singulières
NB : les formules de calcul sont bien détailler dans la solution de pulvérisation (4.1.2.6.1
Les pertes de charge)
Calcul les pertes de charge linéaire
On utilise le diagramme de Moody (figure4.9) pour calculer le coefficient de perte de
charge (tableau 4-6).
Tableau 4-6 Pertes linéaires de chaque tronçon
tronçon D (mm) QV(m3/h) Re (105)
L (m) ΔhL (m)
AB 150 160 4.12 0.00033 0.0173 559.97 20.81
BC 150 40 1.05 0.00033 0.02 4 0.0107
CD 200 40 0.61 0.00025 0.00225 6.34 0.0453
DE 150 40 1.05 0.00033 0.02 0.5 0.0212
BI 150 120 3 .2 0.00033 0.018 21.3 0.47
IM 150 80 2.5 0.00033 0.0185 21.5 0.238
MK 150 40 1.05 0.00033 0.02 21.3 0.057
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Calcul les pertes de charge singulière
L’ensemble de calculs des pertes de charge singulières (voir l’annexe 6) sont donnés
dans le tableau 4-7: Tableau 4-7 Pertes singulières
Coudes
nombre de coudes Caractéristiques
Angle K V(m/s) Δhs1(m)
12 90° 0.3 2.5 1.147
1 90° 0.3 0.628 0.006
3 90° 0.3 0.353 0.0057
1 45° 0.2 0.628 0.004
Autre singularité
Désignation Nombre K V Δhs2(m)
Vanne 1 0.2 2.5 0.064
Vanne 1 0.2 0.628 0.004
Clapet anti-retour 1 0.17 0.628 0.0034
Elargissement DN 150*200
1 0.2265 0.353 0.0014
Réducteur en DN 200*150
1 0.21875 0.628 0.004
Té d’équerre 1
1.5 0.628 0.048
1.5 1.88 0.27
Les pertes de charge entre le collecteur de TED et l’échelon H (ΔhP(AE))
les pertes linéaire de A à E est :
ΔhL(AE) = ΔhL(AB) +ΔhL(BC) +ΔhL(CD) + ΔhL(DE) (4-25)
ΔhL (AE)= 20.8872m
Les pertes de charge singuliaére de A à E
Δhs(AE) = Δhs(AB) +Δhs(BE) (4-26)
Les singularités qui présentent entre A et B sont :
Une vanne avec V= 2.5 m/s
12 codes de 90° avec V=2.5 m/s
Un té
Les singularités entre B et E
un code de 90° avec V=0.628 m/s
un code de 45° avec V= 0.628 m/s
Un élargissement DN 150*200 avec V=0.628m/s
Réducteur en DN 200*150 avec V= 0.353m/s
3 codes de 90° avec V= 0.353 m/s
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Une vanne avec un V= 0.628 m/s
un clapet anti-retour V= 0.628 m/s
Donc d’après le tableau 4.6 on trouve :
Δhs(AB)= 1.259 m
Δhs(BE) = 0.0285m
Donc :
Δhs(AE) =1.295+0.0285
Δhs(AE) =1.3235m
Donc les pertes de charge totale entre le collecteur de TED et l’échelon H sont :
ΔhP(AE)= ΔhL(AB) + Δhs(AE) (4-27)
ΔhP(AE)= 20.8872+1.3235
Alors :
Les pertes de charge entre le collecteur dans le TED est l’échelon E (ΔhP(AL)) :
les pertes de charge linéaire de A à L
ΔhL(AL) = ΔhL(AB) +ΔhL(BI) +ΔhL(IJ) + ΔhL(JK) +ΔhL(KL) (4-28)
On a :
ΔhL(IJ) + ΔhL(JK) +ΔhL(KL) = ΔhL(BC) +ΔhL(CD) + ΔhL(DE) (4-29)
Donc d’après le tableau 4-6 on trouve :
ΔhL(AL) = 21.36 m
Les pertes de charge singuliaére de A à L
Δhs(AL) = Δhs(AB) +Δhs(BI) +Δhs(IL) (4-30)
Les singularités entre B et I :
Deux tés
On a Δhs(IL) = Δhs(BE)
D’après Le tableau 4-7 on trouve :
Δhs(AL) = 1.6055m
Donc les pertes de charge totale entre le collecteur de TED et l’échelon E sont :
ΔhP(AE)= 22.21
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 93
ΔhP(AL)= ΔhL(AL) + Δhs(AL) (4-4-31)
Par le même calcul on trouve les pertes de charge totale entre le collecteur de TED et
l’échelon F sont :
Les pertes de charge totale entre le collecteur de TED et l’échelon G sont :
4.2.4.6 Calcul de la pression d’eau brute à l’entrée de chaque échelon
Appliquant l’équation (4-24) pour calculer la pression à l’entrée de chaque échelon. Les
résultats obtenus sont représenté dans le tableau 4-8
Tableau 4-8 Pertes de charges total et la pression arrivante à chaque échelon
échelon Pertes de charge(m) Pression (bar)
H 22.21 1.83
E 22.97 1.75 F 23.32 1.71
G 23.42 1.7
Pour le cas normal on ne dépasse pas le lavage de deux échelons, pour cela on a
recalculé la pression qui arrive à chaque échelon. On a supposé le cas de lavage des
échelons G et H et on se base sur la pression moyenne de l’eau à la sortie du collecteur
(4.5 bars); on a trouvé (tableau 4-9) :
Tableau 4-9 Pertes de charges total et la pression arrivante pour deux échelons
Echelon Pertes de charge(m) Pression (bar)
H 5.8732 3.42 G 6.1355 3.39
ΔhP(AL)= 22.9655m
ΔhP(AP)= 23.32m
ΔhP(AZ)= 23.42m
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 94
4.2.5 Discussion
Pendant le lavage par débordement de l’eau, la pression de la boucle s’élève jusqu’à
2.5bars donc pour pouvoir effectuer un bon lavage par débordement, la pression de l’eau
brute à l’entré doit être supérieur à cette valeur.
Dans le cas où on effectue le lavage de deux échelons, la pression à l’entrée est bien
suffisant (tableau 4-8), elle est supérieur à 2.5 bars malgré qu’on a travaillé avec la
pression moyenne du collecteur de l’eau 4.5 bars.
Donc notre solution va assurer la pression nécessaire pour effectuer le lavage de deux
échelons en même temps ce qui n’est pas possible dans le cas actuelle.
4.2.6 Etude technico- économique
Lorsque le débit de l’eau brute devient faible, la durée de lavage de l’échelon se prolonge
dépassant ainsi le 12 heures, donc d’après le suivi de l’année 2013 le manque à produire
suite à une durée de lavage supérieur à 12 heures est 1277.5 T(P2O5) (voir annexe 2)
On a le manque à gagner est 1277.5*500=638 750 DH
Donc l’installation du nouveau circuit nous fait un gain annuel de 638 750 DH.
Le coût de l’investissement de la nouvelle conduite en acier au carbone (Adx) est résumé
dans le tableau 4-10
Tableau 4-10 Calcul du coût d’investissement et de fonctionnement
Désignation Quantité Prix unitaire (DH) Prix total (DH)
Tubes en Adx DN 150
642 ml 430,00 276060 ,00
Tubes en Adx DN 200
27ml 488 13176,00
Vanne DN 150
5 unités 9234,00 46170,00
Clapet anti-retour DN 150
4 unités 9250,00 37000,00
Codes DN 150
20 unités 308,00 6160,00
Codes DN 200
12 unités 600 7200,00
Réducteur DN 200*150
4 unités 520 2080,00
Elargisseur DN 150*200
4 unités 520 2080,00
Té DN 150*150
4 unités 700 2800,00
Coût total d’investissement (DH) 392 726,00
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
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Le retour sur investissement de ce projet est calculé par la relation suivante :
POT =
4-32)
Avec :
POT : temps de remboursement simplifié
I : investissement
CF : cash flow
CF = (G CE –A) (1-T) + A (4-33)
Avec :
G : le gain réalisé
CE ; coût de fonctionnement
A : amortissement ; A =
, n est la durée de vie de projet
T : Taxe de l’état ; T=30%
La durée de vie du nouveau circuit est 20 ans. Donc :
A =
; CF = (0.69– 0.0195) (1- 0.3) + 0.0195 =0.49 M dhs/an
Alors le POT est :
POT =
Donc :
4.3 Solution corrective de la position actuelle
Comme nous avons vu, la condamnation des 20% des tubes de l’échangeur de l’échelon
G a provoqué plusieurs anomalies et aussi il a un impact négatif sur la durée de cycle de
marche. Pour quantifié ce problème on calcule le manque à produire et aussi le manque
à gagner engendré par ce dernier, puis on fait une comparaison entre les dépenses de
changement de l’échangeur entier et entre le retubage de 152 tubes condamnés afin de
choisir la solution la moins chère.
Durée de récupération= 0.8 ans
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 96
4.3.1 Evaluation du manque à gagner causé par la diminution de cycle
de marche La diminution du cycle de production conduit à une augmentation de la fréquence du
lavage de l’échelon G. D’après le tableau 3.3 (chapitre 3) le surplus de lavage pendant
l’année 2013 est de 444 heures, ce surplus des heures engendre un manque à produire
de 7770 Tonne en P2O5.
Pour chaque tonne de P2O5 l’OCP gagne 500Dh, donc le manque à gagner MDH pendant
l’année 2013 est :
MDH = (4-34)
MDH= 3 885 000, 00 Dh
4.3.2 Evaluation du coût de retubage de 152 tubes de l’échangeur
04GE01
Pour évaluer le coût de retubage il faut tout d’abord connaitre la période nécessaire
pour effectuer ce dernier, puis calculer la valeur des pertes du manque à produire en
P2O5 pendant cette période, ensuite estimer le coût de la main d’œuvre, de matériel et de
logistique.
4.3.2.1 Evaluer la période nécessaire pour le retubage
D’après l’historique de retubage des tubes on a collecté les informations suivantes
(tableau 4-11) :
Tableau 4-11 Durée de retubage en fonction de nombre des tubes
Nombre des tubes 159 142 157 126
Le nombre des jours écoulés pour le retubage
38 31 59 81
Il est bien claire que la durée écoulée ne dépend pas seulement de nombre de tubes à
retuber mais il ya d’autre facteur comme la présence des moyens matériels dans le stock
et la disponibilité de la main d’œuvre, pour cela on a calculé la valeur moyenne
correspondante au nombre des tubes et au nombre des jours (tableau 4-12) :
Tableau 4-12 Moyenne de nombre des tubes à changer et de nombres de jour correspondant
Le nombre des tubes moyenne 146
Le nombre de jours moyens 52,25
MDH= 3 885 000,00 Dhs
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 97
Donc la durée Dre nécessaire pour retubée 152 tubes est :
146 52.25 j
152 Dre
Donc : Pour retuber les 152 tubes de l’échelon G il nécessite 54 jours.
4.3.2.2 Valeur des pertes engendré par le manque à produire en P2O5
Pour calculer le manque à produire il faut extraire le nombre d’heure d’arrêt nécessaire
au lavage d’échelon afin de bien préciser la valeur obtenu. On a :
Le nombre des heures d’arrêts provoqué par le retubage est
Dre = 54
Dre =54 1296 h
Le nombre d’heures d’arrêt pour le lavage pendant 54 j
On a le nombre d’heures de lavage périodique est 8 heures plus 4 heures, pour le
vidange et le remplissage de l’acide et de l’eau de lavage, donc le nombre d’heures totale
d’arrêt pour reproduire d’acide est 12 heures.
Puisque la durée de cycle est 168 h alors le nombre d’heures totales d’arrêts pour le
lavage est :
DL=
(4-35)
DL =
h
le manque de P2O5 à produire
M= (Dre DL) (4-36)
Avec :
M : manque à produire en T P2O5
Dre : Nombre d’heures nécessaire au retubage
DL : Nombre d’heures totaux provoqués par le lavage pendant 54 jours
P : productivité horaires de P2O5
Dre =54 j
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 98
Donc M= (1296
On a un tonne de P2O5 nous fait un gain de 500Dhs donc le manque à gagner MDH
engendré par le manque à produire est :
MDH =500 (4-37)
MDH =22564.31 = 11282155 Dhs
4.3.2.3 Coût de la main d’œuvre
Le tableau 4-13 résume toutes les étapes de retubage de l’échangeur avec la durée
écoulée pour chaque étape et le coût de la main d’œuvre.
Tableau 4-13 : Durée et le coup de la main d’œuvre de chaque étape
Désignation des travaux Durée en H
Nb de MO*
TH-Dhs
Coût totale (MO)
Démontage compensateur DN1400 entrée échangeur 3 5 101,9 1528,5
Démontage compensateur DN1400 sortie échangeur 3 5 101,9 1528,5
Désassemblage des circuits entrée vapeur et sortie condensats
3 5 101,9 1528,5
Démontage de la passerelle au-dessus de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Démontage de la butée de maintien de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Démontage de la fixation de l'échangeur 1 5 101,9 509,5
Dépose de l'échangeur tubulaire et mise en position horizontale
4 5 101,9 2038
Démontage des tirants et ressorts de la partie coulissante 6 5 101,9 3057
Démontage des demi-lunes et de la bride intermédiaire de la partie coulissante
2 5 101,9 1019
Démontage de presse étoupe du joint coulissant de la partie coulissante
1 5 101,9 509,5
Démontage de la chambre inférieur de l'échangeur 2 5 101,9 1019
Démontage des tirants de la partie fixe supérieur 2 5 101,9 1019
Démontage de la chambre supérieur de l'échangeur 2 5 101,9 1019
Essai hydraulique 2 3 101,9 606,54
Perçage des tubes bouchonnés des deux plaques fixe et coulissante
1,5 / tube
5 101,9 116166
Extraction des tubes à changer à travers les perçages 0,5 / tube
1 101,9 7744,4
MDH =11 282 155,00 Dhs
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 99
Nettoyage par l’air comprimé puis par l’acétone 0.15/ tube
1 101,9 3872.2
Préparation et contrôle des tubes en graphite de rechange à monter
0,5 5 101,9 254,75
Montage des tubes /inserts et manchons en graphite pour retubage
1 / TUBE
5 101,9 77444
Chauffage par infrarouges 18 1 101,9 1834,2
Finition de la plaque (par ponconnâge) 1 5 101,9 509,5
Essai hydraulique de l'échangeur tubulaire 2 3 101,9 611,9
Remontage du couvercle supérieur et fixation partie fixe 3 5 101,9 1528,5
Remontage de la chambre inférieure de l'échangeur 1 5 101,9 509,5
Remontage des ressorts et des tirants de la partie coulissante
3 5 101,9 1528 ,5
Serrage au couple de la plaque fixe 1 5 101,9 509,5
Serrage au couple et réglage de tirants de la plaque coulissante
2 5 101,9 1019
Manutention et remontage de l'échangeur de rechange 4 5 101,9 2038
Fixation de l'échangeur de rechange 2 5 101,9 1019
Remontage de la butée de maintien de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Remontage de la passerelle au-dessus de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Assemblage des circuits entrée vapeur et sortie condensats 3 5 101,9 1528,5
Remontage compensateur DN1400 sortie échangeur 4 5 101,9 2038
Remontage compensateur DN1400 entrée échangeur 4 5 101,9 2038
Totale= 240.326,79
4.3.2.4 Coût des moyens matériel et de manutention
Pour pouvoir effectuer le retubage plusieurs matériel doivent être disponible, et aussi on
nécessite des grues de différent types pour enlever l’échangeur.
Le tableau 4-14 résume tout le matériel et les types de grue nécessaire avec le coût de
chaque un.
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 100
Tableau 4-14 coût des moyens matériel et de manutention
Moyen matériel Moyen de manutention OCP
matériels Nbre Prix
unitaire Coût total
Dhs Duré
Type grue
TH-Dhs Coût total
Dhs
Tubes en Graphite Ø51/38
152 5358,47 814487,44 2 j 90T 10920/j 21840,00
Inserts en Graphite Long 235
608 650,14 395285,12 4h 75T 831,72/h 3326,88
Inserts en Graphite 55
304 320 97280 24h 32T 831,72/h 19961,28
Inserts en Graphite Long 125
304 400 121600
Manchons en Graphite Long 135
608 430 261440
Manchons amorphe en Graphite Long 50
304 152,05 46223,2
Rondelles Regilor en Graphite Ø51/38
304 224,677 46223,2
Forêt hélicoïdal Ø12
1 1200 1200
Forêt hélicoïdal Ø20
1 1300 1300
Forêt hélicoïdal Ø32
1 1450 1450
Forêt hélicoïdal Ø38
1 1551,96 1551,96
Radians infrarouges
1 2705,45 2705,45
Résine AN 1Kg 460,66 406,66
Ciment AN 2 Kg 436,19 872,38
Cout totale Dhs 1792025,41 45.128,16
4.3.2.5 Coût total de retubage
Le coût total de retubage Ctotal est :
Ctotal = Manque à gagner+ coût de la main d’œuvre+ coût des moyens matériels et de manutention (4-38)
Ctotal = 240326,79+1837153,57 + 11282155 =13359635 Dhs
Cout totale Dhs 1.837.153,57
Ctotal =13 359 635 ,00Dhs
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 101
4.3.3 Calcul du coût de changement d’un échangeur
Pour évaluer Le coût de changement d’un échangeur à un autre il faut tout d’abord
calculer les pertes d’argent engendré par l’arrêt pour le changement, puis le coût de la
main d’œuvre et les moyens matériel et de manutention.
4.3.4 Pertes d’argents engendré par le changement de l’échangeur
Le changement de l’échangeur nécessite 9 jours, donc la durée Dch écoulé pour le
changement est :
Dch=9 216h
Donc :
la durée nécessaire pour le lavage est :
DL =
(4-39)
DL =
h
le manque de P2O5 à produire
M= (Dch DL) (4-40)
Avec :
M : manque à produire en T P2O5
Dch : Nombre d’heures nécessaire pour le changement de l’échangeur
DL : Nombre d’heures totaux provoqués par le lavage pendant 54 jours
P : productivité horaires de P2O5
Donc M= (216
On a un tonne de P2O5 nous fait un gain de 500DH, donc les pertes d’argent MDH
engendré par le manque à produire est:
MDH =500 M (4-41)
MDH =500 3760.87= 1.880.435 Dhs
MDH=1 880 435,00 Dhs
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 102
4.3.4.1 Coût de la main d’œuvre
Les étapes nécessaires pour le changement d’un échangeur par un autre sont bien
présentées dans le tableau 4-15 ainsi, le coût de la main d’œuvre.
Tableau 4-15 : Durée et le coût de main d’œuvre de chaque étape
Désignation des travaux
Durée en H
Nb de MO*
TH-Dhs
Coût totale (MO)
Démontage compensateur DN1400 entrée échangeur 3 5 101,9 1528,5
Démontage compensateur DN1400 sortie échangeur 3 5 101,9 1528,5
Désassemblage des circuits entrée vapeur et sortie condensats
3 5 101,9 1528,5
Démontage de la passerelle au-dessus de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Démontage de la butée de maintien de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Démontage de la fixation de l'échangeur 1 5 101,9 509,5
Dépose de l'échangeur tubulaire et mise en position horizontale
4 5 101,9 2038
Préparation pour remontage de l'échangeur de rechange
4 5 101,9 2038
Manutention et remontage de l'échangeur de rechange 4 5 101,9 2038
Fixation de l'échangeur de rechange 2 5 101,9 1019
Remontage de la butée de maintien de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Remontage de la passerelle au-dessus de l'échangeur 4 5 101,9 2038
Assemblage des circuits entrée vapeur et sortie condensats
3 5 101,9 1528,5
Remontage compensateur DN1400 sortie échangeur 4 5 101,9 2038
Remontage compensateur DN1400 entrée échangeur 4 5 101,9 2038
Total= 25.984,50
4.3.4.2 Coût des moyens matériels et de manutention
Pour le changement de l‘échangeur on nécessite un échangeur de rechange et les grues
pour le lever et monter l’autre.
Le tableau 4-16 regroupe le coût des deux moyens :
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 103
Tableau 4-16 : Coût des moyens matériels et de manutention
Moyen matériel Moyen de manutention OCP
matériels Prix Dhs Duré Type grue
TH-Dhs Coût
total Dhs
Echangeur de rechange
5000000 2 j 90T 10920/j 21840,00
4h 75T 831,72 3326,88
24h 32T 831,72 19961,28
Coût total Dhs
5000000 45128,16
Coût total Dhs
5.045.128,16
4.3.4.3 Coût total de changement de l’échangeur par un autre
Le coût total de changement de l’échangeur est :
Ctotal =le manque à produire+ coût de la main d’œuvre + coût des moyens matériels
et de manutention
Ctotal =5045128,16+25984,5+1880435 = 6951547.66 Dhs
4.3.4.3.1 Récapitulatif
Le tableau 4-17 résume les coûts de retubage, de changement d’échangeur et aussi les
pertes engendrés par l’utilisation de l’échangeur à 20% des tubes condamnés.
Tableau 4-17 Récapitulatif des coûts
Coût total de changement de l’échangeur tubulaire (Dhs)
Coût totale de retubage de 152 tubes (20% des tubes) (Dhs)
pertes engendrées par la diminution de cycle de marche (Dhs)
6 951 548 13 359 635 3 885 000
Pour bien illustrer les résultats obtenus on les représente dans l’histogramme suivant
(figure 4-13) :
Ctotal =6 951 548,00 Dhs
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 104
Figure 4-13 Coût de chaque opération et des pertes d’argents en Millions de Dhs
Comme l’indique l’histogramme, nous notons que les pertes annuelles causées par la
diminution de cycle de marche de l’échelon G est 3.89 Millions de Dirhams. Donc pour
remédier ce problème il est mieux de changer l’échangeur par un autre puisqu’il est
largement moins chère que de retuber les 20% des tubes condamnés. Ce résultat est
expliqué par la perte de quantité de production de P2O5 pendant la longue durée de
retubage qui est 54j, en revanche de la durée de changement de l’échangeur qui est
seulement 9 jours.
A noter que si on change l’échangeur actuel par un autre nouveau, cela engendre un
autre avantage. On peut retuber l’ancien échangeur de l’échelon G puisque on n’a pas de
manque à produire à cause d’arrêt de production ; à savoir que le coût de retubage sans
les pertes engendrées par le manque à produire est seulement 2 MDH. Alors on aura en
réserve un échangeur.
Cet échangeur en réserve dans l’extension, nous permet de minimiser les couts de
correction des anomalies correspondant aux échangeurs. On change l’échangeur dans
l’échelon chaque fois qu’on a un problème et on recommence notre production et en
même temps on rectifie le problème de l’autre pour le laisser en réserve.
4.3.5 Etude technico-économique
Les pertes annuel engendrés par la diminution du cycle de marche est 3.89 Millions
Dirhams. D’après les analyses des arrêts de l’échelon G on a trouvé que 52% des arrêts
mécanique sont due à l’échangeur. Donc le changement de ce dernière nous fait un gain
de 0.52 *3.89= 2.02 M.DH
Le coût de changement de l’échangeur est de l’ordre de 6.95 M.DH. Donc le temps de récupération est :
6,95
13,36
3,89
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Cout de changement cout de retubage les pertes engendrées par la diminution de CM
M.D
hs
Le coût en Millions de Dhs
Chapitre 4 : Proposition des améliorations
Page | 105
POT =
(4-42)
Avec :
POT : temps de remboursement simplifié
I : investissement
CF : cash flow
CF = (G CE –A) (1-T) + A (4-43)
Avec :
G : le gain réalisé
CE ; coût de fonctionnement
A : amortissement ; A =
, n est la durée de vie de projet
T : Taxe de l’état ; T=30%
La durée de vie de l’échangeur est 15 ans. Donc :
A =
; CF = (2.02 – 0.46) (1- 0.3) + 0.46 =1.55 M Dhs/an
Alors le POT est :
POT =
Conclusion
Pour améliorer le cycle de production nous avons dimensionné un pulvérisateur d’eau
de lavage pour le nettoyage de toit du bouilleur. Le débit de l’eau utilisé est 18 m3/h et la
hauteur manométrique de la pompe est 52.2 mcl cette solution à un temps de retour
seulement de 2 mois. La deuxième proposition c’est l’installation d’un nouveau circuit
d’eau brute pour alimenter la nouvelle CAP indépendamment des autres Unités, le temps
de retour de cette solution est de 10 mois. Pour la dernière solution nous avons trouvé
que le changement de l’échangeur tubulaire est moins coûteux du retubage des tubes
condamnés avec un temps de retour de 53 mois.
POT = 4.47 ans 53 mois
Projet de fin d’études
Page | 106
Conclusion générale
L’objectif général de ce projet est la recherche des causes principales qui
provoquent la diminution du cycle de production du concentrateur 04G ainsi que la
proposition des améliorations pour faire face à ce problème. Pour réaliser ce travail
nous avons élaboré le bilan de matière et le bilan thermique de l'unité de concentration
de l'acide phosphorique pour les paramètres de marche théorique et réels. Nous avons
trouvé que la consommation spécifique des utilités a augmenté lorsque la teneur de P2O5
à l’entré a diminué de 28% à 26% et aussi lorsque la température dans le bouilleur a
diminué de 84°C à 80°C. Cette diminution de P2O5 et de température ont provoqué aussi
une diminution de titre de l’acide à la sortie 52% au lieu de 54%. Donc cette étude nous
a montré que pour optimiser la consommation spécifique de la vapeur et de l’eau de mer
il faut agir principalement sur le titre d'acide à concentrer au niveau de l'unité attaque
filtration qui alimente l’unité de concentration. Et aussi il faut garder les autres
paramètres de marche définis par le constructeur pour obtenir la bonne qualité de
l’acide phosphorique 54%.
Le diagnostic de l’échelon G a été fait par une comparaison entre les quatre
échelons, Il a apparait que l’échelon G représente la valeur la plus petite au niveau de la
durée de cycle de production et la plus grande au niveau des heures d’arrêts. Une
analyse des arrêts du concentrateur 04G a montré que les causes d’arrêts provoqués par
l’indisponibilité de l’échangeur O4GE01 présente 52%, depuis l’année 2008. Et ainsi,
dans l’année 2013, le nombre d’heure d’arrêt suite au lavage périodique a enregistré la
plus grande valeur 750h avec un pourcentage d’arrêt de 31.79%.
Pour agir sur les causes racines du problème et pas uniquement sur les symptômes
nous avons effectué le diagramme d’Ishikawa sur la diminution de cycle de marche, puis
nous avons appliqué la méthode des cinq pourquoi sur les problèmes de l’échangeur,
précisément sur la condamnation des 20% des tubes de l’échangeur tubulaire, Puisque
l’indisponibilité due à ce dernier est important. Les causes retenues sont :
Demande élevé de l’acide 54%
Haute niveau de stockage de l’acide 29%
Indisponibilité des autres échelons suites à un arrêt forcé
Réseau de distribution de l’eau commun
L’eau de lavage n’atteint pas le plafond du bouilleur
Mauvaise qualité d’acide 29%
Projet de fin d’études
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Pour améliorer le cycle de production nous avons dimensionné un pulvérisateur
d’eau de lavage pour le nettoyage de toit du bouilleur, le débit de l’eau utilisé est 18
m3/h et la hauteur manométrique de la pompe est 52.2 mcl cette solution à un temps de
retour seulement 2 mois. Cette solution permet de faire fin aux 102 heures d’arrêts suite
aux travaux de procédés pour éliminer les particules solides proviennent de toit du
bouilleur ainsi de récupérer le cout élevé de maintenance manuelle de toit du bouilleur.
La deuxième proposition c’est l’installation d’un nouveau circuit d’eau brute pour
alimenter la nouvelle CAP indépendamment des autres Unités, le temps de retour de
cette solution est 10 mois. Cette solution permet de récupérer 73 h annuellement due au
faible débit d’eau brute.
Pour la dernière solution nous avons trouvé que le changement de l’échangeur
tubulaire est moins coûteux que le retubage des tubes condamnés avec un temps de
retour de 53 mois. Cette solution nous fait un gain de 2.02 MDH annuellement.
Projet de fin d’études
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Bibliographie
[1] : Rapport annuel du groupe OCP, 2013.
[2] : Catalogue de procédés production d’acide phosphorique
(procédé RHONE POULEC).
[3] : Manuel des procédés.
[4] : Manuel opératoire, Rhône-Poulenc.
[5]: Phosphates and Phosphoric Acid: Raw Materials, Technology and
Economics of the Wet Processes, P. Becker, Marcel Decker Inc., New
York 1989.
[6] : Module résolution de problèmes et culture d’entreprise, Management Industriel OCP – 2012.
[7] : El Mostafa LAHRABLI, sujet : Amélioration de la marche des
échelons de concentration d’acide phosphorique, rapport de
titularisation OCP, Jorf Lasfar, 1997
[8] : La documentation de la société LECHELER, buses du réservoir,
2013.
[9] : Ecoulement des Fluides & Réseaux, Andre Lallemand, BE 8161.
[10] : Choix des pompes et conception du circuit, Jean POULAIN,
technique ingénieur.
[11] : Pompes Rotodynamiques, Jean Poulain, B 4300 ;
Projet de fin d’études
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Annexes
Projet de fin d’études
Annexe 1 : Suivi des arrêts suite aux tubes fuyards
Date Unités Zones Echelons
Arrêts suite
Type d'arrêt
Durée en H
Manque à
produire Cause d'arrêt
26/01/2011 U04 Ext G E01 Interne 12,42 195 Echangeur fuyard
27/01/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
28/01/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
29/01/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
30/01/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
31/01/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
01/02/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
02/02/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
03/02/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
04/02/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
05/02/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
06/02/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
09/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 21,50 337 Echangeur fuyard
10/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
24/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
25/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
26/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
27/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
28/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
29/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
30/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
31/03/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 376 Echangeur fuyard
01/04/2011 U04 Ext G E01 Interne 14,17 222 Echangeur fuyard
30/12/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 316 Echangeur fuyard
31/12/2011 U04 Ext G E01 Interne 24,00 316 Echangeur fuyard
01/01/2012 U04 Ext G E01 Interne 24,00 432 Echangeur fuyard
02/01/2012 U04 Ext G E01 Interne 24,00 432 Echangeur fuyard
03/01/2012 U04 Ext G E01 Interne 24,00 432 Echangeur fuyard
04/01/2012 U04 Ext G E01 Interne 24,00 432 Echangeur fuyard
05/01/2012 U04 Ext G E01 Interne 24,00 432 Echangeur fuyard
06/01/2012 U04 Ext G E01 Interne 13,50 243 Echangeur fuyard
Projet de fin d’études
Annexe 2 : suivi du lavage périodique année 2013
Les nombres en rouge présentent les heures surplus de lavage.
Années Mois Date Durée en H
Cause d'arrêt
2013 Janvier 04/01/2013 13,50 Lavage périodique
2013 Janvier 05/01/2013 5,75 Lavage périodique
2013 Janvier 12/01/2013 12,50 Lavage périodique
2013 Janvier 13/01/2013 3,00 Lavage périodique
2013 Janvier 19/01/2013 14,50 Lavage périodique
2013 Janvier 28/01/2013 12,50 Lavage périodique
2013 Janvier 29/01/2013 2,50 Lavage périodique
2013 Février 04/02/2013 14,17 Lavage périodique
2013 Février 09/02/2013 10,25 Lavage périodique
2013 Février 10/02/2013 4,00 Lavage périodique
2013 Février 18/02/2013 11,75 Lavage périodique
2013 Février 19/02/2013 4,00 Lavage périodique
2013 Février 20/02/2013 11,75 Lavage périodique
2013 Février 26/02/2013 11,00 Lavage périodique
2013 Mars 06/03/2013 14,00 Lavage périodique
2013 Mars 28/03/2013 9,00 Lavage périodique
2013 Avril 08/04/2013 9,00 Lavage périodique
2013 Avril 09/04/2013 4,50 Lavage périodique
2013 Avril 15/04/2013 12,00 Lavage périodique
2013 Avril 16/04/2013 1,00 Lavage périodique
2013 Avril 25/04/2013 11,50 Lavage périodique
2013 Avril 26/04/2013 10,75 Lavage périodique
2013 Mai 05/05/2013 13,00 Lavage périodique
2013 Mai 08/05/2013 3,67 Lavage périodique
2013 Mai 15/05/2013 17,25 Lavage périodique
2013 Mai 24/05/2013 13,50 Lavage périodique
2013 Juin 04/06/2013 6,50 Lavage périodique
2013 Juin 05/06/2013 7,50 Lavage périodique
2013 Juin 08/06/2013 10,00 Lavage périodique
2013 Juin 13/06/2013 3,50 Lavage périodique
2013 Juin 19/06/2013 13,50 Lavage périodique
2013 Juin 20/06/2013 4,50 Lavage périodique
2013 Juin 27/06/2013 15,00 Lavage périodique
2013 Juin 30/06/2013 21,50 Lavage périodique
2013 Juillet 01/07/2013 1,50 Lavage périodique
2013 Juillet 06/07/2013 16,00 Lavage périodique
2013 Juillet 12/07/2013 12,00 Lavage périodique
2013 Juillet 13/07/2013 3,00 Lavage périodique
2013 Juillet 20/07/2013 11,00 Lavage périodique
Projet de fin d’études
2013 Juillet 21/07/2013 2,00 Lavage périodique
2013 Juillet 29/07/2013 15,17 Lavage périodique
2013 Août 06/08/2013 2,50 Lavage périodique
2013 Août 07/08/2013 9,75 Lavage périodique
2013 Août 11/08/2013 14,50 Lavage périodique
2013 Août 21/08/2013 14,00 Lavage périodique
2013 Août 28/08/2013 13,50 Lavage périodique
2013 Août 29/08/2013 3,00 Lavage périodique
2013 Septembre 02/09/2013 15,75 Lavage périodique
2013 Septembre 06/09/2013 18,00 Lavage périodique
2013 Septembre 07/09/2013 2,00 Lavage périodique
2013 Septembre 10/09/2013 13,50 Lavage périodique
2013 Septembre 11/09/2013 3,83 Lavage périodique
2013 Septembre 16/09/2013 15,00 Lavage périodique
2013 Septembre 17/09/2013 4,50 Lavage périodique
2013 Septembre 18/09/2013 17,50 Lavage périodique
2013 Septembre 24/09/2013 1,50 Lavage périodique
2013 Septembre 29/09/2013 14,00 Lavage périodique
2013 Septembre 30/09/2013 3,50 Lavage périodique
2013 Octobre 09/10/2013 8,75 Lavage périodique
2013 Octobre 10/10/2013 4,50 Lavage périodique
2013 Octobre 14/10/2013 11,50 Lavage périodique
2013 Octobre 15/10/2013 4,00 Lavage périodique
2013 Octobre 23/10/2013 12,50 Lavage périodique
2013 Octobre 24/10/2013 2,50 Lavage périodique
2013 Octobre 30/10/2013 16,17 Lavage périodique
2013 Novembre 07/11/2013 14,75 Lavage périodique
2013 Novembre 13/11/2013 13,00 Lavage périodique
2013 Novembre 14/11/2013 4,00 Lavage périodique
2013 Novembre 20/11/2013 10,25 Lavage périodique
2013 Novembre 21/11/2013 5,50 Lavage périodique
2013 Novembre 25/11/2013 16,00 Lavage périodique
2013 Novembre 26/11/2013 4,00 Lavage périodique
2013 Novembre 29/11/2013 12,50 Lavage périodique
2013 Novembre 30/11/2013 1,00 Lavage périodique
2013 Décembre 09/12/2013 11,50 Lavage périodique
2013 Décembre 10/12/2013 2,00 Lavage périodique
2013 Décembre 17/12/2013 9,00 Lavage périodique
2013 Décembre 18/12/2013 4,50 Lavage périodique
2013 Décembre 23/12/2013 10,00 Lavage périodique
2013 Décembre 24/12/2013 6,17 Lavage périodique
2013 Décembre 28/12/2013 2,00 Lavage périodique
Projet de fin d’études
Annexe 3: l’influence de chaque élément du phosphate sur la marche de
l’atelier phosphorique
Etude qualitative de l’influence de chaque élément du phosphate sur la marche de
l’atelier phosphorique.
Le phosphate alimentant la ligne phosphorique affecte la qualité d’acide phosphorique
produit, ainsi, le tableau suivant résume l’effet de chaque élément du phosphate sur le
déroulement du procédé de fabrication :
Elément Critères suivis Principaux effets
P2O5 et CaO
Teneur en P2O5
Basse teneur (<30%) Augmentation du coût de transport du phosphate ; Augmentation du coût de traitement et manutention du
phosphate ; Diminution de la productivité du filtre
Rapport élevé (>1.65%) Augmentationdelaconsommationspécifiqued’acidesulfurique
Fe2O3 et Al2O3
Rapport élevé (>0.35%) Augmentationdelaconsommationd’H2SO4 ; Pertes en P2O5 lors du stockage ; Augmentation de la viscosité et de la densité d’acide et
diminution de la filtrabilité ; Difficultéd’obtentiondelaqualitéconforme des engrais.
Teneur en Al2O3 réactive
Teneur suffisante (>0.15%) Croissance régulière des cristaux permettant une meilleure
filtration ; Diminution de la corrosion par le fluor.
Basse teneur (<0.15%) Forme aiguille des cristaux et par suite mauvaise filtration.
MgO Teneur en
MgO
Teneur élevée (>0.8%) Forteaugmentationde laviscositéde l’acidededégradationaccentuéede la filtration.
F et SiO2
Rapport élevé (> 1.9%) Mauvaise cristallisation (cristaux en aiguille) et dégradation de la
filtration ; Forte corrosion (présence de broyage ;
SiO2totale
Teneur élevée (>5%) Diminution de la filtrabilité ; Augmentationdel’énergierequiselorsdubroyage(présencedu
quartz) Diminution de la capacité de broyage ; Abrasion accentuée.
Matière organique
Teneurs en Composés
organique et
Teneurs élevée (5%) Augmentationdelaconsommationspécifiqued’H2SO4 Stabilisation des mousses entraînant
Projet de fin d’études
en CO2 Diminutiondel’effetd’agitation(sursaturationslocales) Mauvais échange matière et thermique au niveau de la cuve
d’attaque ; Entraînement du P2O5 lorsdel’attaquedelaconcentration Cavitation des pompes
Sodium et potassium
Teneur en Na2O et K2O
Teneurs élevées (%Na2O+%K2O>1%) Entartage au niveau es cuves, conduites et du filtre ; Pertes en P2O5 parprécipitationavecl’aluminiumetlefer
Humidité %H2O Teneur élevée (>2%) En broyage sec, difficulté de traitement et de manutention du phosphate (colmatages…)
Projet de fin d’études
Annexe 4 : Cartographie d’eau brute
Projet de fin d’études
Annexe 5: Diamètre des tubes (standard)
Diamètre nominal
Diamètre extérieur
Diamètre en pouces
(₺)
Diamètre nominal
Diamètre extérieur
Diamètre en pouces
(₺)
6 10.2 1/8₺ 900 914 36₺
8 13.5 1/4₺ 950 965.2 38₺
10 17.2 3/8₺ 1000 1016 40₺
15 21.3 1/2₺ 1050 1066.8 42₺
20 26.9 3/4₺ 1100 1117.6 44₺
25 33.7 1₺ 1150 1168.4 46₺
32 42.4 1¼₺ 1200 1219.2 48₺
40 48.3 1½₺ 1250 1270 50₺
50 60.3 2₺ 1300 1320.8 52₺
65 76.1 2½₺ 1350 1371.6 54₺
80 88.9 3₺ 1400 1422.4 56₺
90 101.6 3½₺ 1450 1473.2 58₺
100 114.3 4₺ 1500 1524 60₺
125 139.7 5₺ 1600 1625.6 64₺
150 168.3 6₺ 1700 1727.2 68₺
200 219.1 8₺ 1800 1828.8 72₺
250 273 10₺ 2000 2032 80₺
300 323.9 12₺ 2100 2133.6 84₺
350 355.6 14₺ 2200 2235.2 88₺
400 406.4 16₺ 2400 2438.4 96₺
450 457 18₺ 2600 2641.6 104₺
500 508 20₺ 2800 2844.8 112₺
550 559 22₺ 3000 3048 120₺
600 610 24₺ 3200 3251.2 128₺
650 660 26₺ 3400 3454.4 136₺
700 711 28₺ 3600 3657.6 144₺
750 762 30₺ 3800 3860.8 152₺
800 813 32₺ 4000 4064 160₺
850 864 34₺ Ces diamètres sont
standards.
Projet de fin d’études
Annexe 6 : le coefficient de singularité K
Projet de fin d’études
Projet de fin d’études
Annexe 7 : les têtes de lavage en fonction de la pression et le débit
Projet de fin d’études
Annexe8 : circuit des Racks déjà existent dans l’atelier phosphorique
Projet de fin d’études
Annexe 9 : le circuit proposé
Projet de fin d’études