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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TITULACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VIGAS ELECTROSOLDADAS (VHF) DE LA EMPRESA KUBIEC S.A.AUTOR ORTIZ MAYEZA CARLOS REYNALDO DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. HURTADO PASPUEL JIMMY MSc. 2018 GUAYAQUIL ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TITULACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

AREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

“MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VIGAS ELECTROSOLDADAS (VHF) DE LA

EMPRESA KUBIEC S.A.”

AUTOR

ORTIZ MAYEZA CARLOS REYNALDO

DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. HURTADO PASPUEL JIMMY MSc.

2018

GUAYAQUIL – ECUADOR

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DECLARATORIA DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”.

CARLOS REYNALDO ORTIZ MAYEZA cc 0925898736

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DEDICATORIA

Dedicado a ti Dios padre que sin ti no podría haber alcanzado mi sueño

anhelado.

Dedicado directamente a toda mi familia por el ahínco constante de

perseverancia durante todo este tiempo son lo mejor q Dios me ha dado.

Dedicada a mi esposa e hijo son ustedes mi aliento a seguir son mis

ánimos de perseverancia este logro obtenido lo comparto con ustedes,

poderte dar lo mejor mi con la ayuda de Dios durante la trayectoria de tu

crecimiento hijo mío.

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iv

AGRADECIMIENTO

A Dios.

Por haberme permitido cumplir uno de mis sueños, darme salud,

fortaleza sobre toda amenaza en toda mi trayectoria de formación,

escuchando siempre mis oraciones y suplica para llegar donde estoy

gracias padre celestial

A mis padres.

Por ese apoyo emocional constante, con esos valores

imprescindibles siempre los lleve presente en mi trayectoria de formación,

son mi ejemplo a seguir el sueño que deseaste padre es cumplido.

A mi esposa y mi hijo.

A ustedes les dedico mi esfuerzo mi amor de cada día durante mi

formación gracias por la paciencia y dedicación, este logro obtenido es

uno de muchos que vendrán

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ÍNDICE GENERAL

N° Descripción Pág.

CAPÍTULO I

INTRODUCIÓN

N° Descripción Pág.

1.1 Introducción. 3

1.1.1 Antecedentes. 3

1.2 Justificativos. 4

1.3 Problema. 5

1.3.1 Situación problemática. 5

1.3.2 Delimitación del problema. 5

1.3.3 Identificación causa efecto. 5

1.3.4 Sistematización del problema. 6

1.4 Objetivos. 6

1.4.1 Objetivo general. 6

1.4.2 Objetivos Específicos. 6

1.5 Marco Teórico. 7

1.5.1 Marco conceptual. 7

1.5.2 Marco Histórico. 11

1.5.3 Marco Referencial. 11

1.6 Métodos utilizados en presente trabajo de investigación 13

1.6.1 Población. 14

1.6.2 Tamaño de la muestra. 14

1.6.3 Tipo de muestreo 14

1.6.4 Tipo de observación. 15

1.7 La empresa. 15

1.7.1 Datos Generales. 16

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vi

N° Descripción Pág.

1.7.2 Ubicación. 17

1.7.3 Organización. 17

1.7.4 Productos. 19

1.7.5 Recursos productivos 20

1.7.6 Procesos de producción. 20

CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

N° Descripción Pág.

2.1 Situación actual de la empresa. 24

2.1.1 Capacidad de producción de la línea de vigas electrosoldadas. 24

2.1.2 Registros de problemas. 29

2.1.3 Rentabilidad operacional mensual de la línea de producción. 40

2.2 Análisis de problemas. 40

2.2.1 Impacto económico. 42

2.2.2 Diagnóstico. 43

CAPÍTULO III

PROPUESTA

N° Descripción Pág.

3.1 Propuesta. 44

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 44

3.1.2 Costos de alternativas de solución. 45

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 46

3.2 Evaluación economica. 47

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento. 47

3.2.2 Evaluación financiera (Costo/beneficio, TIR Y VAN). 48

3.3 Programación para propuesta en marcha. 50

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación. 50

3.4 Conclusiones y recomendaciones. 50

3.4.1 Conclusiones. 50

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N° Descripción Pág.

3.4.2 Recomendaciones 51

ANEXOS 52

BIBLIOGRAFIAS 74

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viii

ÍNDICE DE TABLAS

N° Descripción Pág.

1 Peso promedio de vigas electrosoldadas 25

2 Tabla de conversión 25

3 Registro de producción de la línea de vigas del año 2016 26

4 Costo de la materia prima mensual 28

5 Costo de la hora de trabajo 30

6 Costo de mano de obra directa por hora mensual (año 2016) 30

7 Costo real de mano de obra indirecta mensual 31

8 Otros costos indirectos de fabricación 32

9 Otros costos indirectos de fabricación mensual 33

10 Costo de producción no producida mensual 34

11 Costo de incremento de mano de obra directa 35

12 Costo del incremento de mano de obra indirecta 36

13 Costo por tiempos discontinuos 37

14 Estado de resultados de la linea de producción año 2016 38

15 Rentabilidad operacional 40

16 Costo de incremento de producción 41

17 Utilidad no percibida por proceso no ejecutado 41

18 Impacto economico 42

19 Costo de alternativa A 45

20 Costo de alternativa B 45

21 Costo de alternativa C 46

22 Cuota por traslado mensual 46

23 Selección de alternativa 47

24 Variables de financiamiento 48

25 Plan de pago financiero 48

26 Flujo de efectivo 49

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ix

ÍNDICE DE CUADROS

N° Descripción Pág.

1 Símbolos de la norma iso 9000 9

2 Cronograma 2017-2018 50

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x

ÍNDICE DE IMAGENES

N° Descripción Pág.

1 Ubicación geografica 17

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xi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

N° Descripción Pág.

1 Producción de vigas por seccion TM ( AÑO 2016) 27

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ÍNDICE DE DIAGRÁMAS

N° Descripción Pág.

1 Organigrama de la empresa KUBIEC S.A. 18

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ÍNDICE DE ANEXOS

N° Descripción Pág.

1 Fuerza laboral 53

2 Diagrama de flujo analítico 54

3 Análisis del cuello de botella 55

4 Lay-Out Sistema de traslado de flejes 56

5 Rol de pagos año 2016 57

6 Rol de pago de mano de obra indirecta 58

7 Costo de fabricación 59

8 Flow chart proceso actual 60

9 Producción de bobina de flejes 61

10 Embarque de flejes 62

11 Traslado de flejes 63

12 Almacenamiento previo al proceso 64

13 Proceso de electrosoldado 65

14 Almacenamiento de producto terminado 66

15 Precio de venta 67

16 Costo de transporte materia prima 68

17 Reportes de ventas del año 2016 69

18 Sistema de línea continua de paso de flejes 70

19 Dispositivo transportador 71

20 Criterio de relación 72

21 Fórmula de calculo del van 73

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AUTOR: ORTIZ MAYEZA CARLOS REYNALDO TEMA: MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VIGAS

ELECTROSOLDADAS (VHF) DE LA EMPRESA KUBIEC S.A.

DIRECTOR: ING. IND. HURTADO PASPUEL JIMMY MSc.

RESUMEN

El trabajo investigativo, se realizó en la empresa KUBIEC S.A., mencionada empresa se dedica a la fabricación de vigas metálicas de diferentes modelos peso y tamaño, mediante el tipo de muestreo sistemático y la técnica de observación indirecta, se detectó el cuello de botella en el sistema de traslado de bobinas de flejes, causando retrasos en la línea de producción de electrosoldado, donde se determinó una eficiencia de 75,41% en la línea, con una rentabilidad anual promedio de 51%, bajo una capacidad sugerida por la empresa de 240TM/Mes, representando un incremento en costos de producción de $ 79.055,97 y en costos por tiempos discontinuos de $ 6.435,00 dólares americanos. Se propone implementar una línea de producción continua (sistema traslado de flejes), para incrementar la rentabilidad, con una inversión de $ 4.840,00 dólares americanos mediante un préstamo bancario y el restante con aportación de capital propio se constató un indicador de beneficio de 1,64 con una tasa de retorno (TIR) de 18% y el valor neto actual (VAN) de $ 37.696,02 dólares americanos. PALABRAS CLAVES: Sistema, Línea, continua, Incremento,

Producción, Eficiencia, Rentabilidad. Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo Ing. Ind. Hurtado Paspuel Jimmy Msc. C.C. 0925898736 Director del trabajo

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xv

AUTHOR: ORTIZ MAYEZA CARLOS REYNALDO. TOPIC: IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF

ELECTROSOLDADAS BEAMS (VHF) OF THE COMPANY KUBIEC S.A.

DIRECTOR: IND. ENG. HURTADO PASPUEL JIMMY MSc.

ABSTRACT

The research work was carried out in the company KUBIEC SA, mentioned company is dedicated to the manufacture of metal beams of different weight and size models, through the type of systematic sampling and the technique of indirect observation, the bottleneck was detected in the transfer system of strapping coils, causing delays in the electrowelded production line, where an efficiency of 75.41% was determined in the line, with an average annual profitability of 51%, under a capacity suggested by the company of 240TM / Month, representing an increase in production costs of $ 79,055.97 and discontinuous costs of $ 6,435.00. It is proposed to implement a continuous production line (system transfer of strapping), to increase profitability, with an investment of $ 4,840.00 US dollars through a bank loan and the remainder with contribution of equity was found a profit indicator of 1,64 with a rate of return (IRR) of 18% and the current net value (NPV) of USD 37,696.02. KEY WORDS: System, Line, continuous, Increment, Production,

Efficiency, Profitability.

Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo Ind. Eng. Hurtado Paspuel Jimmy Msc. I.D: 0925898736 Work Director

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xvi

PRÓLOGO

El trabajo investigativo tiene la finalidad de proponer una mejora, en

su gestión de la calidad en base de aplicación de buenas prácticas de

manufactura.

El presente trabajo de titulación está estructurado por tres capítulos.

Capítulo I, se compone de fundamentos teóricos, legales,

referenciales, bibliografías adicional a esto se menciona la problemática y

la justificación de la misma, la metodología investigativa para obtener la

información necesaria para realizar el presente trabajo.

Capítulo II, se compone de recopilación de datos actuales, para

obtener el objetivo general y los objetivos específicos, como son la

eficiencia, rentabilidad y los tiempos discontinuos. Logrando estimar

costos actuales del sistema de traslado actual de materia prima.

Capítulo III, se estima las diferentes alternativas, como propuesta

para dar como solución a nuestra problemática, planteando los costos

pertinentes de las mismas, escogiendo a la vez la mejor opción para el

desarrollo del proyecto de mejora de la línea de producción de

electrosoldado de vigas.

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Introducción 3

CAPÍTULO I

INTRODUCIÓN

1.1 Introducción.

1.1.1 Antecedentes.

La industria metalmecánica es un sector que ha crecido

prominentemente en la última década, a nivel mundial se ha desarrollo

generando así bienestar económico y social en los países como: Japón,

Alemania, China, Estados Unidos entre otros.

Según informe dado por “La Comisión Económica para América

Latina y el Caribe”, pronóstico para el año 2017 un aumento del 1.3% del

PIB en el caribe, en centro América 3.7% y un 0,9% para América del

Sur. El reporte recomienda seguir fomentando la inversión público-

privado, para retomar la senda del crecimiento regional.

(OCDE/CEPAL/CAF, 2016)

En el Ecuador no es ajena a estos cambios, en el 2016 lanza una

propuesta de “Política Industrial del Ecuador en el contexto de la nueva

plataforma generada”. Para facilitar “la vinculación entre Mipymes y

grandes empresas nacionales y extranjeras para integrar cadenas

productivas”, según reportes de la CEPAL, el ecuador mantiene un 12%

de participación en el PIB Industrial. (MIPRO, 2016)

Por el año 2002 fue constituida como empresa “KUBIEC S.A.”, fue

su apogeo de crecimiento, empezando nuevas proyecciones e

infraestructura por miras a la innovación en sus actividades. Con esto

nacen nuevos retos de mejorar la eficiencia la rentabilidad de toda la

planta.

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Introducción 4

1.2 Justificativos.

La productividad en las empresas ha sido afectada desde mucho

tiempo atrás, debido a que los sistemas de producción de la mayoría de

estas, no han tenido un adecuado estudio y planificación de las

formas más óptimas para realizar sus procesos productivos.

Las empresas pueden ver su nivel de eficiencia, a través de la

productividad que en lo “organizacional representa una potencia integral”,

que incluye personal y equipos para producir. (Lopez Herrera, 2013)

La industria metalmecánica está en constante desarrollo, con

esto se ha incrementado otras actividades, impulsadas por las

diferentes empresas dedicadas a forjar este sector productivo. Por tal

motivo la empresa “KUBIEC S.A.”, como industria metalmecánica,

busca constantemente mejorar todos sus procesos, con el objetivo

primordial de causar un impacto positivo en su productividad, que

representa el grado de utilización efectiva, para medir la eficiencia de su

producción.

El presente estudio a realizase es de gran beneficio para la línea

vigas electrosoldadas (VHF) en tener la materia prima en su lugar de

almacenamiento adecuado, para su respectivo uso y mejorando el

proceso de producción, en el menor tiempo posible proporcionando que la

línea sea más rentable para la empresa ser más productiva competitiva

cumpliendo con los clientes entregándole el producto con calidad y en el

tiempo requerido.

Sabiendo que con el uso de maquinaria se optimizan un gran

porcentaje de los procesos de producción, aumentando la productividad

de la línea de vigas electrosoldadas (VHF) ser competitivos llegar a ser

los líderes de la industrial de la construcción produciendo con calidad y

seguridad en todo proceso.

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Introducción 5

1.3 Problema.

1.3.1 Situación problemática.

La empresa Cubiertas del Ecuador Kubiec S.A en su área de

producción de flejes y vigas electrosoldadas existe una discontinuidad del

proceso por problema de uso de tiempo. La línea mantiene un uso

ineficiente de tiempo y costos en el traslado de materia prima para la

producción de vigas la cual no le permite alcanzar su índice de eficiencia.

El sistema de producción está siendo afectado por la transportación

de materia prima al área de producción de vigas electrosoldadas (VHF).

Se ha venido efectuando con el uso de un camión o tráiler para realizar el

traslado de los flejes de un galpón a otro, donde se encuentra la línea de

producción de vigas electrosoldadas.

1.3.2 Delimitación del problema.

El presente trabajo investigativo va a estar enfocado en el área de

Sistemas productivos, en ingeniera de métodos.

La producción de vigas electrosoldadas (VHF), que mediante el

análisis de la situación problemática podemos decir que la empresa

“KUBIEC S.A.”, invierte tiempo y dinero en la trasportación de la materia

prima (flejes) pudiéndose utilizar un método adecuado para reducir

tiempos muertos y costos de producción los cuales afectan al producto

terminado al elevar sus costos.

1.3.3 Identificación causa efecto.

Causa

Tiempos discontinuos del proceso.

Incremento de costo de producción.

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Introducción 6

Efecto

Baja rentabilidad de operación en la línea

1.3.4 Sistematización del problema.

Variable Dependiente

Rentabilidad operacional de la línea:

¿Existe tiempos improductivos en el proceso de vigas electro

soldadas (VHF)?

Variables Independientes

Tiempos discontinuos.

Costo de producción.

¿Existe una posibilidad de mejora en el proceso de vigas electro

soldadas (VHF)?

1.4 Objetivos.

1.4.1 Objetivo general.

Mejorar el proceso de producción de vigas electro soldadas (VHF)

de la empresa cubiertas del ecuador “KUBIEC S.A.”

1.4.2 Objetivos Específicos.

Identificar las variables de causalidad y efecto.

Determinar cuantificación de pérdidas.

Diseñar propuesta de mejoras.

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Introducción 7

1.5 Marco Teórico.

1.5.1 Marco conceptual.

Industria metal-mecánica.

Cesar Mesinas Cortez, lo menciona como “el sector que comprende

las maquinarias industriales y las herramientas proveedoras de partes a

las demás industrias metálicas….”, cuyo elemento o insumo principal es el

metal o sus aleaciones. (Culqui Sinchiguano, 2011)

Organización del trabajo

El trabajo organizado en la empresa brinda el mejor ambiente de

trabajo deja fluir tus conocimientos y poder compartir tus ideas de mejora

continua, trabajar con seguridad, producir con eficiencia y entregar

trabajos completos al tiempo dispuesto, cumpliendo las normas de calidad

y el cuidado del medio ambiente. ( Álvarez Fernández, 2010)

Ingeniería industrial.

La ingeniería industrial se enfoca en el aprovechamiento de los

recursos, con el apoyo de un estudio del trabajo busca constantemente el

incremento de la productividad. (Niebel W., 2001)

Ingeniería de Método.

La ingeniería de método es la técnica de incrementar la

productividad con los mismos recursos o viceversa dentro de una

organización, empleando para ello un estudio sistemático y crítico de las

operaciones, procedimiento y métodos de trabajo. El mejor método debe

entonces enlazarse con las mejores técnicas o habilidades disponibles, a

fin de lograr una eficiente interrelación hombre-máquina. (Ingeniería de

Métodos - Generalidades - Revista Virtual Pro, 2016)

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Introducción 8

Estudio del trabajo.

Se entiende como estudio del trabajo, como un método para

examinar la forma en que se está haciendo las actividades y buscar

reducir tiempos improductivos. (OIT, 2010)

Estudio de tiempos y movimientos.

Según Carlos Lopez en el sitio web consulte que los estudios de

tiempos y movimientos según su concepto tienen su importancia:

Estudio de tiempos: actividad que implica la técnica de establecer

un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea

determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del

método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las

demoras personales y los retrasos inevitables.

Estudio de movimientos: análisis cuidadoso de los diversos

movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo.

Requisitos principales para la buena ejecución del estudio de tiempos y

movimientos. (López Carlos, 2001)

Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la

perfección la técnica de la labor que se va a estudiar.

El método a estudiar debe haberse estandarizado

El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su

supervisor y los representantes del sindicato

El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las

herramientas necesarias para realizar la evaluación

El equipamiento del analista debe comprender al menos un

cronómetro, una planilla o formato pre impreso y una calculadora.

Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la

filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y

una computadora personal.

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Introducción 9

La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el

segundo no deberá ejercer presiones sobre el primer.

Diagrama de flujo de proceso

Un diagrama de flujo es una representación gráfica que desglosa un

proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas

industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de

su estructura organizativa. (Luis Miguel Manen, 2011)

El operario, o lo que hace la persona u el operario.

El material, o de cómo se manipula o trata el material.

El equipo o maquinaria, diagrama como se los emplea.

Fuente: Luis Miguel Manen 2011 Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Productividad

Dentro de los objetivos estratégico de una empresa, está la

productividad que busca de una mejora continua en eficiencia y eficacia,

convirtiéndose en un agente evaluador de la producción en la generación

de bienes o servicios. (Medina Fernández de Soto, 2010)

CUADRO N° 1

SÍMBOLOS DE LA NORMA ISO 9000

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Introducción 10

El incremento de la productividad se logra proponiéndose metas,

erradicando aquellos obstáculos que impiden logarlo, con el desarrollo de

planes se alcanza este objetivo. (García Criollo, 2005)

Eficiencia

Se la obtiene a través de la “relación de lo producido versus los

recursos utilizados”. Este concepto está relacionado estrechamente con

la productividad toda empresa tiene como objetivo ser eficiente. (Kramis

Joublanc, 1994)

Es una medida de Porcentaje de la capacidad efectiva (real) que se

tiene en la planta para producir de un bien o servicio (capacidad real, sin

tiempos de preparación de fabricación). (Heizer & Render, 2014)

Eficacia o efectividad.

“El mayor o menor logro obtenido”, de acuerdo a los objetivos

planteados inicialmente. (Kramis Joublanc, 1994)

Cálculos de los indicadores

Definidos los conceptos, para realizar el cálculo de los indicadores

de efectividad, eficacia y eficiencia se suelen emplear las

siguientes fórmulas:

Eficacia= (Resultado alcanzado*100)/Resultado previsto. Esto nos

dará un porcentaje que podremos evaluar en función de una tabla de

percentiles, de modo que en función del resultado le otorgaremos una

puntuación del 1 al 5, siendo 1 muy ineficaz y 5 muy eficaz.

Eficiencia= (Resultado alcanzado/Costo real)*Tiempo invertido/

(Resultado esperado/Coste estimado)*Tiempo previsto. En este caso, el

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Introducción 11

análisis del indicador también se hará en virtud de una tabla donde si el

resultado es menor a 1, se considerará ineficiente; si es igual a 1,

eficiente; y si supera la unidad, será muy eficiente. En cada caso,

asignaremos una puntuación a cada horquilla; por ejemplo, 5, 3 y 1 de

más a menos eficiente.

Efectividad= (Puntaje de eficiencia/Puntaje de eficacia)/2)/Máxima

puntuación posible. Obtendremos un porcentaje que nos dirá lo efectiva

que es la actividad analizada. (Enric-Francesc Oliveras, 2017)

1.5.2 Marco Histórico.

Durante el siglo XVIII ocurrió un desarrollo en la industria conocida

como “revolución industrial”: la sustitución generalizada de la energía

humana e hidráulica por máquinas y el establecimiento del sistema de

fabricación.

En 1893 aparece Frederick Taylor conocido como el padre de la

administración científica quien estudio de manera científica los problemas

de su fábrica y popularizo el concepto de la eficiencia, a principio del siglo

XX Henry Ford diseño el automóvil Ford modelo T para que se fabricaran

en la líneas de ensamble, que incorporaban los principios de la

administración científica (págs. 7-10).

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se desarrollaron

nuevas tecnologías en ayuda al ser humano y por ende a las industrias,

es entonces necesario a recurrir a nuevas planificaciones donde se

incluya toda la programación y automatización de las operaciones que

realizan las industrias.

1.5.3 Marco Referencial.

En el trabajo investigativo “Propuesta estratégica para el

mejoramiento de la competitividad de los productos industriales de la

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Introducción 12

empresa Industria Metálica……”, se modificaron los procesos de

producción, mejorando el tiempo ocio y creando un modelo de funciones

que permitió dar conocer la función de cada departamento. Se tomó parte

del marco teórico, del análisis y propuesta para el presente trabajo de

investigación. (Culqui Sinchiguano, 2011)

Según una mejora realizada mediante la aplicación de manufactura

esbelta en el “proceso de fabricación de spools en una empresa

metalmecánica”, luego de realizar la priorización de los defectos y aplicar

la matriz para detectar los puntos críticos fueron; habilitado, calderería y

soldadura, los cuales tienes una participación del 27.18%, 23.44% y

28.13% del total de defectos detectados respectivamente. Se tomó la

metodología de análisis de los puestos de trabajo y parte de la propuesta.

(Córdova Rojas, 2012)

En un “Mejoramiento productivo aplicando herramientas de

manufactura esbelta”, donde se efectúa un mapa de valor, que hace

evidente la existencia de varios desperdicios a lo largo de toda la línea,

esto se ve representado en los productos principales; los cuales poseen

unos tiempos de ciclo que van de 43.6 segundos a 48 segundos por

kilogramo de producto, y de 8 a 12 días de inventario, además de unos

recorridos que van desde 207 m a 238 m. (Marcela Pedraza, 2010)

En la “Identificación de fallas e implementación de mejoras para la

aplicación del tratamiento corona en las máquinas extrusora…”, donde se

comprobó por medio de un análisis causa raíz y el diagrama causal de

Pareto los problemas existentes en la aplicación de un sistema de calidad,

dando como resultado un costo beneficio de 1.3 dando rentabilidad para

su ejecución. Se tomó parte de la metodología del análisis de situación

actual de empresa y propuesta. (Herrera Sandoya, 2016)

En una “Disminución de tiempos improductivos en la confección e

instalación de serpentines de refrigeración……”, donde se aplicó una

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Introducción 13

herramienta de control de problemas que es el diagrama Pareto, donde se

detectó las causas de los tiempos improductivos en 65% y cuya propuesta

de mejora obtenida es de un 83% en su eficiencia. Se tomó como

referencia parte del análisis de la situación actual, la metodología y

propuesta. (Riofrío Sabando, 2013)

En un “Mejoramiento en el proceso de alineación y balanceo en el

taller automotriz….”, se identificó y priorizo los problemas en el proceso

que antes alcanzaba un 28,61% en utilidades después de la propuesta

llegaría al doble de la indicada. Se tomó parte de la metodología y la

propuesta como guía para este trabajo investigativo. (Chiluiza López,

2016)

En un “Diseño de un puente Grúa de 5 toneladas de capacidad para

la industria metalmecánica”, donde se propone una guía de montaje de un

puente grúa, bajo normas estructurales. Se tomó parte de

recomendaciones en construcción e instalación de la misma, para la

empresa en mención del presente trabajo investigativo. (Morales Gordón

& Silva Proaño, 2011)

1.6 Métodos utilizados en presente trabajo de investigación

La presente propuesta de trabajo de titulación será una investigación

de campo de tipo, no experimental. Las revisiones de registro y por

contacto directo con el jefe de producción o personal de planta que

intervienen en el proceso para establecer las variables de causalidad de

los problemas.

Descriptiva: Este método nos proporciona ideas e información

permitiendo identificar el problema de los tiempos muertos y los costos

que existen en el proceso.

No Experimental: porque no se desarrolla laboratorio de análisis y

control de pruebas de las variables en estudios.

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Introducción 14

1.6.1 Población.

La población son los registros de producción generados durante el

año 2016, la producción es generada por la fuerza laboral de la empresa

Cubiertas del Ecuador “Kubiec S.A.”, actualmente se cuenta con 10

colaboradores, un jefe de planta y un supervisor de producción en el área.

Entonces la población son los 60 registros generados en el año.

1.6.2 Tamaño de la muestra.

El tamaño de la muestra aplicada, será el resultado de los 60

registros generados versus los meses laborados, estos registros están

expresados en toneladas métricas (TM). En consecuencia se aplica la

fórmula aleatoria sistemática para encontrar el número de muestras que

se deben tomar.

Formula:

𝑐𝑒 =# 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜)

# 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠)

Aplicación:

𝐶𝑒 =60

12= 5 reportes se tomaran para el respectivo análisis.

Dónde:

Ce= coeficiente de elevación.

Cada quince se tomara las respectivas muestras, debido a cambios de líneas de producción y para de mantenimiento.

1.6.3 Tipo de muestreo

El tipo de muestreo será sistematizado, las muestras serán tomadas

los días 15 y 30 de cada mes ya que existe dos para de producción en el

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Introducción 15

mes debido a mantenimiento preventivo en máquinas y cambios de líneas

de producción en las cuales se escogen tres muestras en el primero y dos

en el segundo durante el mes.

1.6.4 Tipo de observación.

La técnica de observación es indirecta, porque los registros son

generados por el supervisor de producción y son sistematizados por el

jefe de producción en el año 2016.

1.7 La empresa.

.

La empresa dio sus primeros pasos por el año 1997 en la ciudad de

Quito Av. Los Shyris Km 5 Vía Salgolqui-Amaguaña, julio del 2003 fue

construida la planta en Guayaquil km 23 ½ vía Perimetral y Marcel

Laniado de Wind, empezó con pequeño galpón, realizando trabajos

pequeños al pasar del tiempo gracias a las ingeniosas ideas del dueño el

Ing. Henry Yandun en conjunto con sus colaboradores emprendieron en

marcha el crecimiento de la empresa acogiéndose a proyectos. Fue

constituida como empresa Kubiec S.A. en el año 2003 ya con experiencia

en el mercado metalmecánico logro expandir sus productos.

Al ver la gran demanda de proyectos en la industria de la

construcción, la empresa opta por instalar la línea de vigas

elecrosoldadas (VHF) pasando a ser la primer empresa en obtener esta

línea de vigas electrosoldadas en el país.

La empresa se encontraba presionada por la industria de la

construcción y como toda empresa trata de ser los mejores en el mercado

ante la competencia brindando sus productos con la mejor calidad.

La línea de producción de vigas electrosoldadas en la empresa

Cubiertas del Ecuador Kubiec S.A. se encuentra en funcionamiento desde

el año 2013.

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Introducción 16

La línea empieza a producir sus primeras vigas realizando sus

pruebas de ensayos calibrando los parámetros respectivos capacitación a

los operadores que se desenvolverán en sus puestos de trabajo en la

línea de vigas electrosoldadas.

La línea cuenta con una infraestructura dentro su distribución de sus

máquinas su espacio físico es de L180 x A30 x H20 m. La empresa

cuenta con una amplia gama de clientes ofreciendo sus diversos

productos a empresas privadas, empresas públicas y también les brinda

la oportunidad a los distribuidores minoristas en un futuro crecimiento.

1.7.1 Datos Generales.

La empresa Kubiec s.a., es una industria metalmecánica y según la

clasificación industrial internacional uniforme (CIIU4 Ecuador), dado por el

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se ubica en la

categoría C: C2410.21 Fabricación de productos de acero laminados

planos en caliente y frío, secciones laminadas, acero en lingotes y

secciones sólidas de acero por trefilado, molido o doblado en frío.

1.7.1.1 Misión

Contribuimos al logro de los objetivos de rentabilidad y cumplimiento

de nuestros clientes. Con soluciones innovadoras, eficientes, confiables y

perdurables para la construcción y la metalmecánica, desarrolladas por un

equipo humano experto y comprometido.

1.7.1.2 Visión

Incrementar constantemente nuestra participación en el mercado,

siendo líderes en el desarrollo de provisión de productos y servicios

innovadores para la construcción y metalmecánica, con un equipo

humano distinguido por su experiencia motivación y compromiso.

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Introducción 17

1.7.2 Ubicación.

La empresa Cubiertas del Ecuador Kubiec S.A se encuentra ubicada

Provincia: guayas Cantón: Nobol (Vicente Piedrahita) Parroquia: Narcisa

de Jesús Calle: Petrillo Referencia: Junto a la fábrica Alfadomus

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

1.7.3 Organización.

A continuación se detalla el sistema organizacional actual, cabe

recalcar que este sistema está siendo modificado por una nueva

estructura organizacional:

IMAGEN N° 1

UBICACIÓN GEOGRAFICA

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Introducción 18

GERENTE GENERAL

FINANZAS TALENTO

HUMANO

OPERACIONES SISTEMA DE

GESTION

PRODUCTOS NEGOCIO SOPORTE

GERENTE DE PLANTA

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

La organización de la empresa está conformada por:

Gerente General: Es el responsable legal de la empresa y en ese

sentido deberá velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales

que afecten los negocios y operaciones de ésta.

Gerente de Planta: trabajan en la industria manufacturera y son los

responsables de gestionar los materiales y los trabajadores. Se aseguran

de que la producción es tan eficiente como sea posible.

Departamento de Administración y Finanzas: se encarga de

administrar los recursos monetarios con los que opera. ... En pocas

palabras, ve la mejor manera de obtener dinero y la manera más eficiente

de gastarlo en la empresa. El jefe de administración realiza el control

económico, administrativo y contable de la organización, velando por la

correcta gestión financiera de la entidad.

Departamento de Talento Humano: Toda empresa,

independientemente de su tamaño, la actividad económica que realice y

su naturaleza requiere de una óptima gestión de sus recursos humanos.

DIAGRAMA N° 1

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA KUBIEC S.A.

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Introducción 19

Departamento de operaciones: se encarga de la fabricación de los

diferentes productos, que se elaboran en la planta de la empresa KUBIEC

S.A. Este departamento se complementa, con los respectivos ingenieros

de planta, supervisores y colaboradores cuyos esfuerzos mutuos logran la

constante producción requerida.

Ingenieros de Plantas: son ingenieros de integración de recurso

humano, materiales, equipos, recursos financieros, información y

tecnología para operar y controlar sistemas de producción de bienes y

servicios.

Supervisores de Planta: la responsabilidad de mejorar

constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en el trabajo,

estudiando y analizando métodos de trabajo y elaborando planes de

adiestramiento para el personal nuevo y antiguo, así elevará los niveles

de eficiencia.

Colaboradores: es aquel que se aplica a todas las personas que

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está

oficialmente empleado o no, esto suele acontecer por contratación de

servicios a contratistas.

Negocios: este departamento se encarga de las respectivas

negociaciones de ventas y posventas de los productos elaborados en la

planta, para lograr metas propuestas para el respectivo año en curso.

1.7.4 Productos.

La empresa elabora una gran gama de productos su matriz principal

se la encuentra en Quito, la planta cubiertas del Ecuador Kubiec S.A.

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Introducción 20

Entre los productos que elabora son:

Correas metálicas en diferentes medidas.

Perfiles, ángulos, tubos redondos y cuadrados metálicos de hierro

negro y galvanizado.

Planchas de zinc y techo Galvanizado a diferente medidas.

Paredes y techos térmicos.

Vigas electrosoldadas (VHF).

Vigas estructurales para puentes.

Tuberías de gran diámetro.

Las vigas electrosoldadas (VHF), se elaboran en Kubiec S.A. ya que

es la primera empresa en tener esta línea en el país, produce las

siguientes secciones de vigas:

Se clasifican de la siguiente manera:

VK 150X100X4X4 - VK 250X100X4X8

VK 180X100X4X6 - VK 200X100X4X8

VK 330X150X6X8 - VK 400X180X4X10

VK 166X166X6X8

1.7.5 Recursos productivos.

La empresa dispone de varios recursos productivos para mayor

información pueden visitar la página web de la empresa. Por disposición

de la empresa no se puede publicar información interna. (Kubiec, 2017)

1.7.6 Procesos de producción.

Se realiza el desarrollo del proceso mediante un diagrama de flujo

que se referencia al proceso de estudio, que es la producción de vigas

electrosoldadas continuación:

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Introducción 21

DIAGRAMA N° 1

DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Intro

du

cció

n 21

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Introducción 22

El proceso se describe en conjuntos con sus tareas:

Sliter súper pesada.- Esta máquina fue diseñada para procesar los

flejes, el operador toma una bobina según el espesor que la orden de

producción lo requiera monta la bobina al des bobinador antes de

procesar la bobina se ordena el desarrollo que se va a prosear el ancho

de los flejes que se va a procesar, se empieza a procesar al otro extremo

existe un embobinador lo vuelve a enrollar como la bobina pero esta vez

ya queda en flejes ahí es donde se obtiene la materia prima para procesar

las vigas electrosoldadas.

Transportador de materia prima (flejes). - esta es la tradicional

transportación que ha venido realizando la empresa de que la línea está

en funcionamiento en la empresa, contratar del departamento logística

camiones o tráiler para la transportación de los flejes, es en esta parte

donde se enfoca mi mejora en la línea ya no dar el uso de esta

transportación, si no implementar un transportador mecanizado.

Acumuladores (P.S) (P.I) (A.V). - se procede a montar los flejes al

des bobinador para luego pasarlos al acumulador donde cada acumulador

tiene una capacidad hasta 10 rollos de flejes según medidas de vigas a

producirse todo se produce bajo la una de producción.

Transportadores de materia prima.- Guían direccionan el recorrido

de los flejes hasta llegar a la formadora de viga.

Formadora de vigas Electrosoldadas (VHF). - aquí es donde nace

la viga se forma esta parte es el corazón de la línea aquí se controla casi

el 90% de la línea esta parte es100% automatizado se trabaja bajo

parámetros establecidos potencias y frecuencias se calibran

despatinamientos cambert de la viga.

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Introducción 23

Sistema de enfriamiento. - este sistema está conformado con su

cámara de enfriamiento y sus cisternas de agua, agua soluble mezcla

proporciona que al quemar soluble con agua natural no sea contaminable

tanto para las personas de su alrededor como el medio ambiente. Y al

enfriar el material la mezcla de soluble con agua natural no cristalicé el

material y falle

Extractores guías. - Estos son de mayor importancia son los que

direccionan a la viga no tienda a deformarse se produzca el cambert en la

viga.

Cierra de corte. - La segunda pieza importante después de la

formadora de viga aquí se corta a medida o las longitudes estándares que

se produce y se almacena en la línea, aquí también se realiza a prueba

del pelado (prueba de penetración) del alma de la viga al patín de la viga.

Mesa de descarga. - A esta parte llega ya la viga formada se

selecciona las vigas de primeras, de segundas las que tienen fallas todas

se ubican según su orden y dependencia, si es para proyecto se

almacena para limpieza pintado si el cliente lo pide y a despacho.

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Marco Metodológico 24

CAPÍTULO II

2 MARCO METODOLÓGICO

2.1 Situación actual de la empresa.

2.1.1 Capacidad de producción de la línea de vigas

electrosoldadas.

La empresa produce varios productos ya mencionados, nos

centraremos en la producción diaria y mensual de las vigas

electosoldadas, por ser nuestra problemática en este trabajo

investigativo.

El área de producción recibe ciertas cantidades diarias de

materia prima mencionadas a continuación:

10 Flejes centrales (almas)

10 Patín izquierdo

10 Patín derecho.

El cuerpo de la soldadora en conjunto completa la línea de

producción de vigas electrosoldadas, el cual se necesitan 5.790

segundos, entonces se necesita 1hora con 36 minutos para obtener

un lote de producción según diagrama de flujo analítico elaborado.

Ver ANEXO N° 2

Tiempo de ciclo= 0.1 TM/ cada 2 minutos (ideal)

Capacidad proyectada del proceso de electrosoldado (nominal)

Prod / Hora =60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 =

0.1 𝑇𝑀

2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 3 TM/HORA

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Marco Metodológico 25

A continuación se presenta el peso propuesto de viga

electrosoldadas donde se podrá verificar en una tonelada métrica cuantas

unidades de las secciones se obtiene.

TABLA N° 1

PESO PROMEDIO DE VIGAS ELECTROSOLDADAS

SECCIONES DE VIGAS QUE SE PRODUCEN EN LA LINEA DE VIGAS ELECTROSOLDADOS

VK SECCIONES DE VIGAS LONG. MM PESO KG TM TM/UNS

VK 150*100*4*4 12000 128,88 0,13 8

VK 180*100*4*6 12000 176,4 0,18 6

VK 200*100*4*8 12000 220,08 0,22 5

VK 250*100*4*8 12000 284,16 0,28 4

VK 330*150*4*8 12000 344,4 0,34 3 Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

En este cuadro representa las secciones de vigas que se producen

en la línea con su respectiva longitud, peso Kg y las unidades que se

producen en TM con respecto a cada sección.

TABLA N° 2

TABLA DE CONVERSIÓN

CANTIDAD PESO PROMEDIO PESO TM

1 VIGA 100 KG 0.1 TM Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Capacidad real de producción.

Se cuenta con un registro de producción de las líneas de viga,

mensual del año 2016. Las cuales fueron tomadas como muestras por

secciones de vigas, cuya suma se le toma como producción mensual total

en toneladas métricas.

Prod / Día =8 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷í𝑎 =

3 𝑇𝑀

𝐻𝑜𝑟𝑎 = 24 TM/DIA O JORNADA

Prod / Mes =20 𝐷í𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑠 =

24 𝑇𝑀

𝐷𝑖𝑎 = 480 TM/Mensual

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Marco Metodológico 26

TABLA N° 3

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE VIGAS DEL AÑO 2016

VK

SECCIONES DE VIGAS

TN DE VIGAS ELECTROSOLDADAS PRODUCIDAS POR MES SUMAN/

SECCIÓN ENER

O FEBRER

O MARZ

O ABRI

L MAY

O JUNI

O JULI

O AGOST

O SEP

T OCT

U NOV

I DIC

I

VK

150*100*4*4 45 51 40 50 40 60 35 38 25 30 55 45 514

VK

180*100*4*6 35 39 20 35 50 30 46 49 48 55 45 35 487

VK

200*100*4*8 15 35 50 30 35 25 45 35 55 25 35 20 405

VK

250*100*4*8 30 36 30 55 50 18 40 25 29 40 45 39 437

VK

330*150*4*8 25 13 45 40 25 60 35 35 16 31 10 23 358

TOTAL DE TN 150 174 185 210 200 193 201 182 173 181 190 162 2201

Fuente: Cubiertas del Ecuador “Kubiec S.A.” Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Marc

o M

eto

do

lóg

ico 2

6

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Marco Metodológico 27

0

50

100

150

200

250

un

idad

es

de

vig

as

periodo 2016

150*100*4*4 180*100*4*6 200*100*4*8

250*100*4*8 330*150*4*8 TOTAL DE TN

Lineal (TOTAL DE TN)

En la tabla N°4, se muestra la cantidad de TM generadas

mensualmente, con sus respectivas producciones por sección de vigas,

existe mayor producción en el mes de Abril con 210 TM.

Fuente: Cubiertas del Ecuador “Kubiec S.A.” Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

En el grafico se muestras los picos de mayor producción en los

meses Abril y Mayo respectivamente

Costo de la materia prima

El proceso dentro de las instalaciones comienza desde la producción

de flejes (rollos de hierro), estos son elaborados por la maquina slitter

super pesada, luego con la ayuda de un puente grúa fijo es embarcada en

transporte que se encargan del traslado de los flejes hasta el área de

proceso de vigas explicado en el resumen del diagrama de flujo actual.

Ver ANEXO N° 3

El costo de la materia prima se la obtiene por un valor general de la

tonelada métrica de $ 98,00 dólares americanos entonces tenemos la

tabla a continuación de nuestra inversión en materia prima. Donde refleja

el costo de la materia prima por las toneladas procesadas.

GRÁFICO N° 1

PRODUCCIÓN DE VIGAS POR SECCION TM ( AÑO 2016)

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Marco Metodológico 28

TABLA N° 4

COSTO DE LA MATERIA PRIMA MENSUAL

VK

SECCIONES DE VIGAS

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU NOVI DICI

VK

150*100*4*4

$ 3.234,00 $ 4.410,00 $3.920,0 $ 4.900,00 $ 3.920,00 $ 5.880,00 $ 4.900,00 $ 3.724,00 $ 2.450,00 $ 2.940,00 $ 5.390,00 $ 4.410,0

VK

180*100*4*6

$ 3.920,00 $ 3.430,00 $1.960,0 $ 3.430,00 $ 4.900,00 $ 2.940,00 $ 4.508,00 $ 4.802,00 $ 4.704,00 $ 5.390,00 $ 4.410,00 $3.430,0

VK

200*100*4*8

$ 1.764,00 $ 3.920,00 $4.900,0 $ 2.940,00 $ 3.430,00 $ 2.450,00 $ 3.724,00 $ 3.430,00 $ 5.390,00 $ 2.450,00 $ 3.430,00 $1.960,0

VK

250*100*4*8

$ 2.254,00 $ 3.528,00 $2.940,0 $ 5.390,00 $ 4.900,00 $ 1.764,00 $ 3.528,00 $ 2.450,00 $ 2.842,00 $ 3.920,00 $ 4.410,00 $3.822,0

VK

330*150*4*8

$ 1.764,00 $ 980,00 $4.410,0 $ 3.920,00 $ 2.450,00 $ 5.880,00 $ 2.450,00 $ 3.430,00 $ 1.568,00 $ 3.038,00 $ 980,00 $2.254,0

TOTAL DE UNDS

$12.936,00 $16.268,00 $18.130,00 $20.580,00 $19.600,00 $18.914,00 $19.110,00 $17.836,00 $16.954,00 $17.738,00 $18.620,00 $15.876,0

Fuente: Cubiertas del Ecuador “Kubiec S.A.” Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Marc

o M

eto

do

lóg

ico 2

8

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Marco Metodológico 29

Eficiencia de la máquina de electrosoldado.

Se realizara un cálculo simple, para referenciar la eficiencia actual

del proceso de vigas electrosoldadas (VHF), para esto se tomara la

capacidad proyectada mensualmente de 480 TM (nominal), esto es el

100% que equivale a 160 horas laboradas, pero por políticas de la

empresa, requerimientos de materia prima y por orden de jerarquía solo

se trabaja 80 horas, es decir la mitad del 100% del total de las horas

(160horas laboradas).

Capacidad de producción sugerida por la empresa=480 𝑇𝑀

2= 240 𝑇𝑀

Promedio de tonelada producida anual=2.167 𝑇𝑀

12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠= 181 𝑇𝑀

Es decir que para nuestro de investigación vamos a considerar la

capacidad de producción normada de 240 TM/Mes como capacidad

máxima, es nuestro 100%, que porcentaje representa 181 TM.

240 𝑇𝑀/𝑀𝐸𝑆

181 𝑇𝑀/𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

100%

%?=75.41%

Al multiplicar en cruz tenemos que 181 TM, representa una eficiencia

del 75%, con el cual se está trabajando habitualmente.

2.1.2 Registros de problemas.

Primero se realizara un Lay-out simple, donde se detalla el tiempo

discontinuo por la distancia recorrida de 600 metros, desde slitter super

pesada (puente grúa), hasta el área de procesos. Ver ANEXO N° 4 .

La falta de materia prima para procesar genera un costo de mano de

obra: Esta información se la obtiene con el rol pagos mensuales de los

trabajadores y supervisores, este salario mensual se lo divide para las

240 horas laborables (30 días laborales por 8 horas de una jornada diaria)

en el mes y se obtiene el valor de la hora de trabajo. Ver ANEXO N° 5

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Marco Metodológico 30

Costo de hora de trabajo.

El costo de mi hora normal de trabajo se detalla a continuación.

TABLA N° 5

COSTO DE LA HORA DE TRABAJO

CARGO SALARIO MENSUAL HORAS DE JORNADA MENSUAL TOTAL

TRABAJADOR $ 517,22 240 $ 2,16

SUPERVISOR $ 628,93 240 $ 2,62

Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Entonces se tiene que la hora normal de un trabajador tiene un costo

de 2,16 y del supervisor es 2,62 dólares americanos.

2.1.2.1 Costo real de mano de Obra directa Mensual.

Para obtener este valor se necesita saber las horas reales

trabajadas en el mes, se cuenta con 80 horas normadas para trabajar en

el mes entonces se aplica una regla de tres simple para el mes de Abril:

entre la cantidad de toneladas métricas obtenidas en ese mes y la

capacidad sugerida. El resultado obtenido se lo multiplica por la cantidad

de trabajadores (1 supervisor y 10 trabajadores) y su costo por hora

respectivamente ($2,62 y $2,16) para obtener valor total de horas

trabajadas.

240 𝑇𝑀/𝑀𝐸𝑆

210 𝑇𝑀/𝑀𝐸𝑆

80 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆/𝑀𝐸𝑆

𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆?=70

TABLA N° 6

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR HORA MENSUAL

(AÑO 2016)

MESES PRODUCCIÓN

MENSUAL H.

TRABAJADAS VALOR H. DE HORAS

TRABAJADAS

ENERO 150 50 $ 1.208,57

FEBRERO 174 58 $ 1.401,94

MARZO 185 62 $ 1.490,57

ABRIL 210 70 $ 1.692,00

MAYO 200 67 $ 1.611,43

JUNIO 193 64 $ 1.555,03

JULIO 201 67 $ 1.619,48

AGOSTO 182 61 $ 1.466,40

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Marco Metodológico 31

SEPTIEMBRE 173 58 $ 1.393,88

OCTUBRE 181 60 $ 1.458,34

NOVIEMBRE 190 63 $ 1.530,85

DICIEMBRE 162 54 $ 1.305,25

734 $ 17.733,73

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

2.1.2.2 Costos indirectos de fabricación.

Los costos indirectos de fabricación se clasifican en este trabajo

investigativo en costo real de mano de obra indirecta y otros costos

indirectos de fabricación el cual mencionamos a continuación.

Costo real de mano de Obra Indirecta Mensual.

Para obtener este valor se necesita saber el costo total de la planta

que se cancela mensualmente cuyo valor es $ 4.137,75 dólares

americanos.

Este valor se lo dividirá para las 3 líneas de producción, se obtiene

una cuota mensual de la línea, esta cuota se multiplicara por la eficiencia

de la línea. La eficiencia se la obtiene según lo producción mensual

versus la capacidad sugerida 240 TM; Se detalla a continuación:

Cuota mensual por línea =$ 𝟒.𝟏𝟑𝟕,𝟕𝟓

𝟑 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐬= $ 1.379,25

TABLA N° 7

COSTO REAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL

MESES PRODUCCIÓN

MENSUAL EFECIENCIA MENSUAL

CUOTA DE MANO DE OBRA

INDIRECTA POR LINEA

COSTO REAL DE MANO DE OBRA

INDIRECTA MENSUAL

ENERO 150 63% $ 1.379,25 $ 868,93

FEBRERO 174 73% $ 1.379,25 $ 1.006,85

MARZO 185 77% $ 1.379,25 $ 1.062,02

ABRIL 210 88% $ 1.379,25 $ 1.213,74

MAYO 200 83% $ 1.379,25 $ 1.144,78

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Marco Metodológico 32

JUNIO 193 80% $ 1.379,25 $ 1.103,40

JULIO 201 84% $ 1.379,25 $ 1.158,57

AGOSTO 182 75% $ 1.379,25 $ 1.034,44

SEPTIEMBRE 173 72% $ 1.379,25 $ 993,06

OCTUBRE 181 75% $ 1.379,25 $ 1.034,44

NOVIEMBRE 190 79% $ 1.379,25 $ 1.089,61

DICIEMBRE 162 68% $ 1.379,25 $ 937,89

TOTAL $ 12.647,72

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Otros Costos indirectos de fabricación mensual.

Estos costos se refieren a los servicios contratados por la empresa,

la cual deben considerarse dentro de la fabricación del producto.

TABLA N° 8

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Costo energía por línea/MES

Costo agua por producto

costo de línea telefónica

Otros CIF Total otros CIF

MES seguros internet

$ 1.800,00 $ 800,00 $ 300,00 $ 345,00 $ 110,00 $ 3.355,00

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Para sacar el valor a pagar real de la línea de producción primero se

tiene que dividir para las 3 líneas que existen.

Cuota mensual de costo den IND.F.= 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥

𝟑 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐬

Cuota mensual de costo den IND.F.= $ 3.355,00

𝟑= $1.118,33.

Después este valor debe de ser multiplicado por la eficiencia de la

línea mensualmente obtenida con la capacidad mensual versus la

capacidad sugerida (240 TM).

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Marco Metodológico 33

TABLA N° 9

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MENSUAL

MESES PRODUCCIÓN

MENSUAL EFECIENCIA MENSUAL

COSTO IND.FAB. DE LA PLANTA POR LINEA

COSTO REAL IND.FABR.MENSUAL

DE LA LINEA

ENERO 150 63% $ 1.118,33 $ 704,55

FEBRERO 174 73% $ 1.118,33 $ 816,38

MARZO 185 77% $ 1.118,33 $ 861,12

ABRIL 210 88% $ 1.118,33 $ 984,13

MAYO 200 83% $ 1.118,33 $ 928,22

JUNIO 193 80% $ 1.118,33 $ 894,67

JULIO 201 84% $ 1.118,33 $ 939,40

AGOSTO 182 75% $ 1.118,33 $ 838,75

SEPTIEMBRE 173 72% $ 1.118,33 $ 805,20

OCTUBRE 181 75% $ 1.118,33 $ 838,75

NOVIEMBRE 190 79% $ 1.118,33 $ 883,48

DICIEMBRE 162 68% $ 1.118,33 $ 760,47

TOTAL $ 10.255,12

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Entonces la cuota anual para costos indirectos de producción es de

$ 10.255,12 dólares americanos mensuales.

2.1.2.3 Costo de producción mensual.

El costo de producción es una de nuestras variables independientes,

dentro de los objetivos específicos la cual incluye el costo total de acuerdo

a la eficiencia mensual.

Costo de producción no producida mensual

Adicional a este rubro de costo de producción se debe incrementar

el costo por no producir o el porcentaje de deficiencia. A continuación se

toman los valores que se generan por no producir normalmente valores

de ; materia prima no producida, mano de obra directa no producida,

mano de obra indirecta no producida y otros costos indirectos

incrementadas por no producir.

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Marco Metodológico 34

TABLA N° 10

COSTO DE PRODUCCIÓN NO PRODUCIDA MENSUAL

MESES

TM COSTO DIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO. FAB.

COSTO IND.DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTOS IND.

FAB.

COSTO DE PRODUCCIÓN

MENSUAL PRODUCIDAS

SUGERIDA TM NO PRODUCIDAS

COSTO MATERIA PRIMA NO PRODUCIDAS

COSTO MANO OBRA DIRECTA NO PRODUCIDA

MANO DE OBRA INDIRECTA

OTROS COSTOS IND.FABRIC

ENERO 150 240 90 $ 8.820,00 $ 725,14 $ 9.545,14 $ 510,32 $ 413,78 $ 924,11 $ 10.469,25

FEBRERO 174 240 66 $ 6.468,00 $ 531,77 $ 6.999,77 $ 372,40 $ 301,95 $ 674,35 $ 7.674,12

MARZO 185 240 55 $ 5.390,00 $ 443,14 $ 5.833,14 $ 317,23 $ 257,22 $ 574,44 $ 6.407,59

ABRIL 210 240 30 $ 2.940,00 $ 241,71 $ 3.181,71 $ 165,51 $ 134,20 $ 299,71 $ 3.481,42

MAYO 200 240 40 $ 3.920,00 $ 322,29 $ 4.242,29 $ 234,47 $ 190,12 $ 424,59 $ 4.666,87

JUNIO 193 240 47 $ 4.606,00 $ 378,68 $ 4.984,68 $ 275,85 $ 223,67 $ 499,52 $ 5.484,20

JULIO 201 240 39 $ 3.822,00 $ 314,23 $ 4.136,23 $ 220,68 $ 178,93 $ 399,61 $ 4.535,84

AGOSTO 182 240 58 $ 5.684,00 $ 467,31 $ 6.151,31 $ 331,02 $ 268,40 $ 599,42 $ 6.750,73

SEPTIEMBRE 173 240

67 $ 6.566,00 $ 539,83 $ 7.105,83 $ 386,19 $ 313,13 $ 699,32 $ 7.805,15

OCTUBRE 181 240 59 $ 5.782,00 $ 475,37 $ 6.257,37 $ 344,81 $ 279,58 $ 624,40 $ 6.881,77

NOVIEMBRE 190 240

50 $ 4.900,00 $ 402,86 $ 5.302,86 $ 289,64 $ 234,85 $ 524,49 $ 5.827,35

DICIEMBRE 162 240 78 $ 7.644,00 $ 628,46 $ 8.272,46 $ 441,36 $ 357,87 $ 799,23 $ 9.071,68

TOTAL ANUAL $ 79.055,97

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Marc

o M

eto

do

lóg

ico 3

4

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Marco Metodológico 35

2.1.2.4 Costo de incremento de Mano de obra directa.

Después del cálculo de la hora laborable, se calcula el costo de la

hora no producida, con ayuda de la tabla N°6 como referencia de las

horas laboras se restan para las horas sugeridas (80 horas mensuales),

esta diferencia son las horas no laboras y multiplicadas por el costo de la

hora de trabajo de un supervisor y 10 trabajadores ($ 2,62 y $ 2,16), se

obtiene el costo total de las horas no trabajadas.

TABLA N° 11

COSTO DE INCREMENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

MESES PRODUCCIÓN

MENSUAL H.

TRABAJADAS H. NO

TRABAJADAS

VALOR TOTAL DE HORAS NO

TRABAJADAS

ENERO 150 50 30 $ 725,14

FEBRERO 174 58 22 $ 531,77

MARZO 185 62 18 $ 443,14

ABRIL 210 70 10 $ 241,71

MAYO 200 67 13 $ 322,29

JUNIO 193 64 16 $ 378,68

JULIO 201 67 13 $ 314,23

AGOSTO 182 61 19 $ 467,31

SEPTIEMBRE 173 58 22 $ 539,83

OCTUBRE 181 60 20 $ 475,37

NOVIEMBRE 190 63 17 $ 402,86

DICIEMBRE 162 54 26 $ 628,46

734 226 $ 5.470,79

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Se obtuvo en el año 2016; 226 horas no laboradas el cual representó

un costo $ 5.470,79 dólares americanos.

2.1.2.5 Costo de incremento de mano de obra indirecta mensual.

El costo de incremento de la mano indirecta por producto, se la

obtiene por el porcentaje de la deficiencia de la línea de producción con

respecto de la capacidad sugerida (240 TM), este porcentaje se la

multiplica por la cuota mensual de mano de obra indirecta ($ 1.379,25)

para obtener el incremento total.

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Marco Metodológico 36

TABLA N° 12

COSTO DEL INCREMENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

MESES PRODUCCIÓN

MENSUAL EFECIENCIA MENSUAL

DEFECIENCIA MENSUAL

CUOTA DE MANO DE OBRA

INDIRECTA POR LINEA

COSTO REAL DE MANO DE OBRA

INDIRECTA MENSUAL

ENERO 150 63% 37% $ 1.379,25 $ 510,32

FEBRERO 174 73% 27% $ 1.379,25 $ 372,40

MARZO 185 77% 23% $ 1.379,25 $ 317,23

ABRIL 210 88% 12% $ 1.379,25 $ 165,51

MAYO 200 83% 17% $ 1.379,25 $ 234,47

JUNIO 193 80% 20% $ 1.379,25 $ 275,85

JULIO 201 84% 16% $ 1.379,25 $ 220,68

AGOSTO 182 75% 24% $ 1.379,25 $ 331,02

SEPTIEMBRE 173 72% 28% $ 1.379,25 $ 386,19

OCTUBRE 181 75% 25% $ 1.379,25 $ 344,81

NOVIEMBRE 190 79% 21% $ 1.379,25 $ 289,64

DICIEMBRE 162 68% 32% $ 1.379,25 $ 441,36

TOTAL $ 3.889,49

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Entonces se obtiene un incremento anual de $ 3.889,49 dólares

americanos.

2.1.2.6 Costos por Tiempos discontinuos.

Los tiempos discontinuos es el tiempo actual de traslado de la

materia prima (flejes), hasta el área de procesos, esto me genera un costo

de $ 6.435,00. Sabiendo que el peso neto de cada traslado es de 15 TM.

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Marco Metodológico 37

TABLA N° 13

COSTO POR TIEMPOS DISCONTINUOS

MESES

TM TRASLADO DE MATERIA

PRIMA MENSUAL

TIEMPO DISCONTINUOS

(horas)

VIAJES REALIZADOS

C0STO DE ALQUILER DE

CAMIONES POR VIAJES

COSTO DE TIEMPOS

DISCONTINUOS POR

TRASLADO DE FLJES

ENERO 150 21 10 $ 45,00 $ 360,00

FEBRERO 174 16 12 $ 45,00 $ 450,00

MARZO 185 16 12 $ 45,00 $ 540,00

ABRIL 210 25 14 $ 45,00 $ 630,00

MAYO 200 23 13 $ 45,00 $ 585,00

JUNIO 193 19 13 $ 45,00 $ 585,00

JULIO 195 22 13 $ 45,00 $ 585,00

AGOSTO 182 24 12 $ 45,00 $ 540,00

SEPTIEMBRE 173 17 12 $ 45,00 $ 540,00

OCTUBRE 181 15 12 $ 45,00 $ 540,00

NOVIEMBRE 190 23 13 $ 45,00 $ 585,00

DICIEMBRE 162 21 11 $ 45,00 $ 495,00

TOTAL 2195

TOTAL $ 6.435,00

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

2.1.2.7 Estado de resultado

Teniendo los ingresos por ventas se restara para el costo de la

producción y el costo de incremento en la producción por el traslado de

materia prima y se obtiene la utilidad bruta.

El margen de la utilidad bruta se la obtiene dividiendo la utilidad

bruta versus los ingresos totales. Es preciso acotar que nuestro

planteamiento investigativo está enfocado en el incremento por costo de

producción.

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Marco Metodológico 38

TABLA N° 14

ESTADO DE RESULTADOS DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN AÑO 2016

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

UNIDADES (TN)

150 174 185 210 200 193 195 182 173 181 190 162

INGRESOS 49.998,85

55.909,13

66.127,75

74.103,65

68.206,10

67.315,45

69.894,33

61.682,39

57.576,03

62.593,34

60.865,95

54.532,77

(costo de producción TM producidas)

17.895,83

20.579,13

21.800,92

24.604,07

23.474,54

22.690,76

23.594,39

21.455,17

20.459,28

21.349,11

22.358,79

19.237,48

(Costo producción TM no producida)

10.469,25

7.674,12

6.407,59

3.481,42

4.666,87

5.484,20

5.484,20

6.750,73

7.805,15

6.881,77

5.827,35

9.071,68

costos por tiempos discontinuos

360,00

450,00

540,00

630,00

585,00

585,00

585,00

540,00

540,00

540,00

585,00

495,00

utilidad bruta 21.273,77

27.205,89

37.379,24

45.388,16

39.479,69

38.555,49

40.230,74

32.936,49

28.771,60

33.822,46

32.094,81

25.728,61

Margen de utilidad bruta

0,43

0,49

0,57

0,61

0,58

0,57

0,58

0,53

0,50

0,54

0,53

0,47

GASTOS OPERACIONALES

(Gast. Administrativos) 9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

(Gast. Ventas) 5.000,00

5.000,00

7.500,00

8.500,00

8.000,00

8.000,00

8.500,00

7.500,00

6.000,00

7.500,00

7.500,00

5.000,00

Utilidad Operacional 7.273,77

13.205,89

20.879,24

27.888,16

22.479,69

21.555,49

22.730,74

16.436,49

13.771,60

17.322,46

15.594,81

11.728,61

Marc

o M

eto

do

lóg

ico 3

8

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Marco Metodológico 39

Margen Operacional 0,34

0,49

0,56

0,61

0,57

0,56

0,57

0,50

0,48

0,51

0,49

0,46

GASTOS NO OPERCIONALES

(Gast. Financieros) 2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Utilidad no Operacional 4.773,77

10.705,89

18.379,24

25.388,16

19.979,69

19.055,49

20.230,74

13.936,49

11.271,60

14.822,46

13.094,81

9.228,61

Margen no Operacional 0,66

0,81

0,88

0,91

0,89

0,88

0,89

0,85

0,82

0,86

0,84

0,79

(15% Participación de trabajadores)

716,07

1.605,88

2.756,89

3.808,22

2.996,95

2.858,32

3.034,61

2.090,47

1.690,74

2.223,37

1.964,22

1.384,29

Utilidad antes del impuesto

4.057,71

9.100,00

15.622,35

21.579,93

16.982,74

16.197,17

17.196,13

11.846,02

9.580,86

12.599,09

11.130,59

7.844,32

(TIR 25%) 1.014,43

2.275,00

3.905,59

5.394,98

4.245,68

4.049,29

4.299,03

2.961,50

2.395,22

3.149,77

2.782,65

1.961,08

(Reserva legal 10%) 405,77

910,00

1.562,24

2.157,99

1.698,27

1.619,72

1.719,61

1.184,60

958,09

1.259,91

1.113,06

784,43

UTILIDAD NETA 2.637,51

5.915,00

10.154,53

14.026,96

11.038,78

10.528,16

11.177,49

7.699,91

6.227,56

8.189,41

7.234,88

5.098,81

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Marc

o M

eto

do

lóg

ico 3

9

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Marco Metodológico 40

2.1.3 Rentabilidad operacional mensual de la línea de producción.

La rentabilidad de la línea se la obtiene a través del Estado de

resultado en la tabla N°14

TABLA N° 15 RENTABILIDAD OPERACIONAL

MESES RENTABILIDAD OPERACIONAL

ENERO 0,34

FEBRERO 0,49

MARZO 0,56

ABRIL 0,61

MAYO 0,57

JUNIO 0,56

JULIO 0,57

AGOSTO 0,50

SEPTIEMBRE 0,48

OCTUBRE 0,51

NOVIEMBRE 0,49

DICIEMBRE 0,46 Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Se obtuvo una rentabilidad operacional pico en el mes de abril del

61%. Como promedio de la rentabilidad se estimó para el año 2016 en

51%, que es el promedio de la rentabilidad anual.

2.2 Análisis de problemas.

La línea de producción de vigas electrosoldada, se encuentra en

estudio por la razón que se registraron de acuerdo a nuestros objetivos

específicos la rentabilidad operacional y los tiempos discontinuos del

proceso en mención.

Para el análisis cuantitativo se tabulara la información obtenida en

los registros, esto ayudara a comprender el costo actual de traslado de

materia prima hacia el área de procesos.

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Marco Metodológico 41

TABLA N° 16 COSTO DE INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

MESES INCREMENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

INCREMENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

ENERO $ 510,32 $ 725,14 $ 1.235,46

FEBRERO $ 372,40 $ 531,77 $ 904,17

MARZO $ 317,23 $ 443,14 $ 760,37

ABRIL $ 165,51 $ 241,71 $ 407,22

MAYO $ 234,47 $ 322,29 $ 556,76

JUNIO $ 275,85 $ 378,68 $ 654,53

JULIO $ 220,68 $ 314,23 $ 534,91

AGOSTO $ 331,02 $ 467,31 $ 798,33

SEPTIEMBRE $ 386,19 $ 539,83 $ 926,02

OCTUBRE $ 344,81 $ 475,37 $ 820,18

NOVIEMBRE $ 289,64 $ 402,86 $ 692,50

DICIEMBRE $ 441,36 $ 628,46 $ 1.069,82

TOTAL $ 3.889,49 $ 5.470,79 $ 9.360,27 Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

TABLA N° 17

UTILIDAD NO PERCIBIDA POR PROCESO NO EJECUTADO

MESES UTILIDAD OPERATIVA NO

PERCIBIDA % DE UTILIDAD NO PERCIBIDA

POR VENTA NO REALIZADA TOTAL EFECTIVO NO

PERCIBIDO

ENERO $ 8.509,24 15% $ 1.235,46

FEBRERO $ 14.110,05 6% $ 904,17

MARZO $ 21.639,61 4% $ 760,37

ABRIL $ 28.295,38 1% $ 407,22

MAYO $ 23.036,45 2% $ 556,76

JUNIO $ 22.210,02 3% $ 654,53

JULIO $ 23.385,28 3% $ 654,53

AGOSTO $ 17.234,82 5% $ 798,33

SEPTIEMBRE $ 14.697,62 6% $ 926,02

OCTUBRE $ 18.142,65 5% $ 820,18

NOVIEMBRE $ 16.287,31 4% $ 692,50

DICIEMBRE $ 12.798,43 8% $ 1.069,82

TOTAL $ 220.346,85

$ 9.479,90 Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

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Marco Metodológico 42

El porcentaje de la utilidad operacional no percibida, se la obtiene

por la diferencia de utilidad operacional sugerida (100% de proceso

ejecutado), y la utilidad operacional real.

2.2.1 Impacto económico.

Con la cuantificación de los incrementos de producción; como son

los costos de producción, costos de tiempos discontinuos de los registros

generados por el sistema actual de trasladado de flejes se generan costo

para obtener un lote producción mensual.

TABLA N° 18

IMPACTO ECONOMICO

MESES COSTO DE PRODUCCIÓN NO PRODUCIDO TIEMPOS DISCONTINUOS

ENERO $ 10.469,25 $ 360,00

FEBRERO $ 7.674,12 $ 450,00

MARZO $ 6.407,59 $ 540,00

ABRIL $ 3.481,42 $ 630,00

MAYO $ 4.666,87 $ 585,00

JUNIO $ 5.484,20 $ 585,00

JULIO $ 4.535,84 $ 585,00

AGOSTO $ 6.750,73 $ 540,00

SEPTIEMBRE $ 7.805,15 $ 540,00

OCTUBRE $ 6.881,77 $ 540,00

NOVIEMBRE $ 5.827,35 $ 585,00

DICIEMBRE $ 9.071,68 $ 495,00

TOTAL $ 79.055,97 $ 6.435,00

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Se estimó un costo de fabricación no producido anual de $

79.055,97 y en costos por tiempos discontinuos se estimó en $ 6.435,00

dólares americanos para el año 2016.

Según la tabla N°15, nos indica que se obtuvo una rentabilidad

promedio del 51%, y una eficiencia de la línea 75,41%, la cual nos da una

diferencia del 24%, siendo la rentabilidad que nos está afectando por

incremento de producción no percibida.

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Marco Metodológico 43

2.2.2 Diagnóstico.

Con el sistema actual de traslado (costo de producción y tiempos

discontinuos), se logró identificar un pago de más anual de $ 85.490,97

dólares americanos.

Como se logró identificar que el cuello de botella es el tiempo

discontinuo por el traslado actual de flejes ($ 6.435,00 dólares

americanos). También se determinó un costo de incremento de

producción de $ 79.055,97, por motivo de no contar con la línea continua

el mayor efecto que nos perjudica en el costo de producción.

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Propuesta 44

CAPÍTULO III

3 PROPUESTA

3.1 Propuesta.

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas.

Según el análisis de nuestro cuello de botella está enfocado en el

traslado de materia prima (bobinas de flejes), por tal motivo la propuesta

se enfoca en proceso de traslado actual. ANEXO N° 3

Propuesta A:

Instalación de un sistema de línea continúa para traslado de flejes

(sistema eléctrico de paso de flejes), que consistirá en conectar el galpón

de materia prima donde se encuentra la máquina Slitter Súper pesada,

hacia la zona de flejes en el galpón 3 (Línea de producción de vigas

electrosoldadas). Ver ANEXO N° 18

Este sistema ocupa un espacio de 3 metros de ancho (carro

transportador con capacidad para 10 TM), por lo que el espacio ocupado

en la planta no causará paralizaciones en otros procesos, este dispositivo

recorrerá la distancia entre el abastecimiento de flejes y el proceso de

producción (30 m). ANEXO N° 19

Propuesta B:

La segunda propuesta es la compra de un montacargas, cuya

capacidad mínima de traslado sea de 5 toneladas métricas, que se

encargue del traslado de las bobinas de flejes hacia la línea de

producción. Se debe contratar personal calificado para el manejo y su

respectivo mantenimiento.

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Propuesta 45

Propuesta C Compra de camión grúa para el paso de flejes hacia la línea de

producción en este caso también se requiere contratar un profesional del

manejo del equipo y su respectivo mantenimiento.

3.1.2 Costos de alternativas de solución.

Costo de alternativa A: Este costo se limita a la implementación e instalación de la línea

continua (sistema eléctrico de paso de flejes).

TABLA N° 19

COSTO DE ALTERNATIVA A

DETALLE

COSTO DE MATERIALES

COSTO DE MANO DE OBRA

COSTO DE INSTALACIÓN SUMAN

CARRO TRANSPORTADOR $ 3.200,00 $ 1.200,00 $ 1.800,00 $ 6.200,00

RIELES $ 2.040,00 $ 1.500,00 $ 1.300,00 $ 4.840,00

TOTAL $ 11.040,00

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Costo de alternativa B:

Este costo refleja la compra de montacargas y gastos que incluye

como la contracción de chofer categoría G, el costo por mantenimiento del

equipo.

TABLA N° 20

COSTO DE ALTERNATIVA B

DETALLE

COSTO UNITARIO

MATENIMIENTO CAPACITACIÓN SUMAN

MONTACARGA $ 21.000,00 $ 300,00 0 $ 21.300,00

PERSONAL (MANIPULADOR DE MAQUINA) $ 600,00 $ - 200 $ 800,00

TOTAL $ 22.100,00

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

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Propuesta 46

Costo de alternativa C:

Para esta alternativa se analiza la posibilidad de compra de camión

grúa, con la contratación de personal para manipular la maquinaria y su

respectiva capacitación.

TABLA N° 21

COSTO DE ALTERNATIVA C

DETALLE

COSTO DE MATERIALES

MATENIMIENTO CAPACITACIÓN SUMAN

CAMION GRÚA $ 55.000,00 $ 400,00 $ 55.400,00

PERSONAL (MANIPULADOR DE MAQUINA) $ 800,00 $ - $ 300,00 $ 1.100,00

TOTAL $ 56.500,00

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución

Para realizar la evaluación económica se necesita comparar el costo

de las alternativas versus sus capacidades para poder reducir el cuello de

botella. Para obtener esta selección se debe de considerar la capacidad

sugerida mensualmente (240 TM), fijando así una cuota mensual por

traslado de materia prima.

TABLA N° 22

CUOTA POR TRASLADO MENSUAL

ALTERNATIVAS COSTO TOTALES CUOTA POR TRASLADO

A $ 11.040,00 $ 46,00

B $ 22.101,00 $ 92,09

C $ 56.500,00 $ 235,42

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Una vez establecida la cuota por traslado se realizara una selección

de alternativa más conveniente económicamente para poder ser aplicada

como mejora de línea de electrosoldado.

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Propuesta 47

Con ayuda del anexo N°11 y los resúmenes de análisis de cuello de

botella, se obtiene la siguiente tabla a continuación:

TABLA N° 23

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

DETALLE MEDIDAS

SISTEMA ACTUAL (alquiler de camiones)

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

ALTERNATIVA C

CAPACIDAD SUGERIDA TM 240 240 240 240

CUOTA POR TRASLADO DÓLARES $ 45,00 $ 46,00 $ 92,09 $ 235,42

COSTO TOTAL POR TRASLADO DÓLARES $ 720,00 $ 2.208,00 $ 4.420,20 $ 3.766,67

DISTANCIA METROS 600 30 30 600

CARGA TM 15 5 5 15

VIAJES CANTIDAD 16 48 48 16

TIEMPO TEORICO POR TRASLADO MINUTOS 5 5 5 5

COSTO PROMEDIO (PERDIDA DE TIEMPO) DÓLARES 12.162,46 0,00 0,00 0,00

COSTO TOTAL MENSUAL DÓLARES 12.882,46 $ 2.208,00 $ 4.420,20 $ 3.766,67

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Según el resultado obtenido nos indica que la alternativa A

(instalación de la línea continua de traslado de flejes), es la más idónea

por reducción de costo de producción y tiempos discontinuos

mensualmente.

3.2 Evaluación economica.

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento.

La inversión será a través de un préstamo bancario, con su

respectiva tasa de interés del 10,47%. Se presenta a continuación los

datos pertinentes. La empresa en el registro de las súper compañías, la

estima como grande

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Propuesta 48

TABLA N° 24

VARIABLES DE FINANCIAMIENTO

variable datos

Vp (valor de préstamo) $ 4.840,00

m(compuesto mensualmente) 12

Tasa Nominal 10,0%

Ipc (índice de precio al consumidor) 10,47%

Periodos 12

PAGOS $ 726,81 Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

Se concretó nuestra cuota de pago ($ 726,81 dólares americanos), a

continuación se presenta nuestra forma de pago.

TABLA N° 25

PLAN DE PAGO FINANCIERO

PERIODO S.INICIAL INTERESES CUOTA AMORTIZACION SALDO

ENERO $ 4.840,00 $ 506,81 $ 726,81 $ 220,00 $ 4.620,00

FEBRERO $ 4.620,00 $ 483,77 $ 726,81 $ 243,04 $ 4.376,96

MARZO $ 4.376,96 $ 458,32 $ 726,81 $ 268,49 $ 4.108,46

ABRIL $ 4.108,46 $ 430,21 $ 726,81 $ 296,60 $ 3.811,86

MAYO $ 3.811,86 $ 399,15 $ 726,81 $ 327,66 $ 3.484,20

JUNIO $ 3.484,20 $ 364,84 $ 726,81 $ 361,97 $ 3.122,22

JULIO $ 3.122,22 $ 326,94 $ 726,81 $ 399,88 $ 2.722,35

AGOSTO $ 2.722,35 $ 285,07 $ 726,81 $ 441,75 $ 2.280,60

SEPTIEMBRE $ 2.280,60 $ 238,81 $ 726,81 $ 488,01 $ 1.792,59

OCTUBRE $ 1.792,59 $ 187,71 $ 726,81 $ 539,11 $ 1.253,48

NOVIEMBRE $ 1.253,48 $ 131,26 $ 726,81 $ 595,56 $ 657,92

DICIEMBRE $ 657,92 $ 68,89 $ 726,81 $ 657,92 $ 0,00

TOTAL $ 8.721,78

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

El costo anual de nuestra deuda prorrateada será de $ 5.814,52

dólares americanos.

3.2.2 Evaluación financiera (Costo/beneficio, TIR Y VAN).

Para la evaluación financiera se tomara en consideración la utilidad

neta del estado de resultado para formar un flujo de caja y con las

amortizaciones.

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Propuesta 49

Relación costo/beneficio=𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿=

7.944,78

4.840,00=1,64

TABLA N° 26

FLUJO DE EFECTIVO

FECHA INVERSIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEM

BRE DICIEMBRE

FLUJO NETO

PROMEDIO

COSTO

Capital propio 6.200,00

Préstamo (4.840,00)

BENEFICIOS

Utilidad Neta

2.637,51

5.915,00 10.154,53 14.026,96 11.038,78 10.528,16 11.177,49 7.699,91

6.227,56

8.189,41

7.234,88

5.098,81

Interés préstamo (+)

506,81

483,77 458,32 430,21 399,15 364,84 326,94 285,07

238,81

187,71

131,26

68,89

Amortización (+)

220,00

243,04 268,49 296,60 327,66 361,97 399,88 441,75

488,01

539,11

595,56

657,92

FLUJO NETO (4.840,00)

2.835,68

6.641,82 10.881,35 14.753,77 11.765,59 11.254,97 11.904,30 8.426,73

6.954,38

8.916,23

7.961,70

5.825,62 7.944,78

TIR 18%

VAN $ 37.696,02

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

P

rop

ue

sta 4

9

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Propuesta 50

3.3 Programación para propuesta en marcha.

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación.

El proyecto se pondrá en marcha de acuerdo al siguiente

cronograma.

CUADRO N° 2

CRONOGRAMA 2017-2018

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Recopilación de información *

Análisis del proceso actual *

Análisis de alternativas de propuestas *

Evaluación económica de propuesta *

Presentación del proyecto al gerente de planta *

Aceptación del proyecto *

Financiamiento del proyecto *

Compra de materiales *

Construcción de dispositivo transportador *

Instalación del sistema eléctrico *

Realización de manuales de procedimiento *

Adecuación y distribución de planta *

Planificación de requerimientos (mrp) *

Planificación de plan maestro *

Revisión y ajuste de la nueva instalación *

Autorización de arranque (gerente de planta) *

Plan piloto *

Fuente: Investigación Indirecta Elaborado por: Ortiz Mayeza Carlos Reynaldo

3.4 Conclusiones y recomendaciones.

3.4.1 Conclusiones.

Se deja a consideración las siguientes recomendaciones:

Se logró determinar según registros obtenidos unos picos de

producción en el mes de abril de 210 TM y en el mes de mayo una

producción de 200 TM.

Pro

puesta 5

0

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Propuesta 51

Se determinó una rentabilidad anual del 51%.

Se estimó perdida por tiempos discontinuos ($ 6.435,00 dólares

americanos).

Se estimó perdida por costos de producción de material no

producido (incremento de producción), de $ 79.055,97 dólares

americanos.

Se estimó un costo para la propuesta de $ 11.040,00 dólares

americanos.

Se determinó una relación de costo beneficio 1,64 siendo de

manera visible que es rentable la implementación.

3.4.2 Recomendaciones

De acuerdo al estudio realizado se pone a consideración las

siguientes recomendaciones:

Implementar la línea continua propuesta para mejora de la

producción

Capacitación de personal operativo.

Mejora de distribución de planta.

Implementación de señalización de áreas.

Mejora del plan maestro de requerimiento de materia prima.

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Propuesta 52

ANEXOS

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Anexos 53

ANEXO N° 1

FUERZA LABORAL

Descripción Cantidad

Jefe de Planta 1

Supervisor de producción 1

Colaboradores o trabajadores 10

Total 12

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Anexos 54

ANEXO N° 2 DIAGRAMA DE FLUJO ANALITICO

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Anexos 55

INICIO

CALIBRACIÓN DE MAQUINA

slitter super pesada (30 min)

PRODUCCIÓN DE FLEJES

slitter super pesada (4 min)

CARGA DE CAMIÓN

(20 min)

DISPONIBILIDAD DE PUENTE GRÚA

DISPONIBILIDAD

DE CAMIONES

DEMORA DE DESPACHO

(22min)

TIEMPO DE ESPERA POR CAMIONES

(30min)

DESCARGA DE FLEJES

(Almacenamiento previo al proceso 30 min)

TRANSPORTE

(5 min)

DISPONIBILIDAD DE GRUAS O

MONTCARGAS

PRODUCCIÓN

TIEMPO DE ESPERA POR PAROS OPERACIONALES

(30min)

NO

SI

NO

NO

SI

SI

ANEXO N° 3

ANÁLISIS DEL CUELLO DE BOTELLA

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Anexos 56

ANEXO N° 4

LAY-OUT SISTEMA DE TRASLADO DE FLEJES

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Anexos 57

AN

EX

O N

° 5

RO

L D

E P

AG

OS

O 2

016

ROL DE PAGOS

SBU 366

Recargos (horas)

subtotal

13 sueldo 14

sueldo Fondo

Reserva vacaciones

ap. Pat. IESS

IECE SECAP TOTAL

MENSUAL

Operarios de líneas Horario Cantidad

Sueldo/mes

25% 50% 100%

LINEA

Trabajadores

08H00 17h00 1 366,00

366,00

30,50 30,50 30,50 15,25 40,81 1,83 1,83 517,22

supervisores

08H00 17h00 1 450,00

450,00

37,50 30,50 37,50 18,75 50,18 2,25 2,25 628,93

An

exo

s 5

7

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Anexos 58

AN

EX

O N

° 6

RO

L D

E P

AG

O D

E M

AN

O D

E O

BR

A IN

DIR

EC

TA

Cantidad

Concepto Sueldo 13 sueldo 14 sueldo Fondo

Reserva vacaciones

ap. Pat. IESS

IECE SECAP Total por

trabajador TOTAL

MENSUAL TOTAL ANUAL

3 Mantenimiento

366,00 30,50

30,50

30,50

15,25

40,81

1,83

1,83 517,22 1.551,66 18.619,88

3 guardiania

366,00 30,50

30,50

30,50

15,25

40,81

1,83

1,83 517,22 1.551,66 18.619,88

2 Limpieza

366,00 30,50

30,50

30,50

15,25

40,81

1,83

1,83 517,22 1.034,44 12.413,26

TOTAL 91,50

91,50

91,50

45,75

122,43

5,49

5,49 1.551,66 4.137,75 49.653,02

An

exo

s 5

8

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Anexos 59

AN

EX

O N

° 7

CO

ST

O D

E F

AB

RIC

AC

IÓN

MESES

TM COSTO DIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTOS DIRECTO. FAB.

COSTO IND.DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTOS IND. FAB.

COSTO DE PRODUCCIÓN

MENSUAL PRODUCI

DAS NORMAD

AS

% RENDIMIEN

TO

COSTO MATERIA PRIMA PRODUCIDAS

TOTAL MANO OBRA DIRECTA PRODUCIDA

MANO DE OBRA INDIRECTA

OTROS COSTOS IND.FABRIC

ENERO 150 240 63% $ 14.700,00 $ 1.208,57 $ 15.908,57 $ 868,93 $ 1.118,33 $ 1.987,26 $ 17.895,83

FEBRERO 174 240 73% $ 17.052,00 $ 1.401,94 $ 18.453,94 $ 1.006,85 $ 1.118,33 $ 2.125,19 $ 20.579,13

MARZO 185 240 77% $ 18.130,00 $ 1.490,57 $ 19.620,57 $ 1.062,02 $ 1.118,33 $ 2.180,36 $ 21.800,92

ABRIL 210 240 88% $ 20.580,00 $ 1.692,00 $ 22.272,00 $ 1.213,74 $ 1.118,33 $ 2.332,07 $ 24.604,07

MAYO 200 240 83% $ 19.600,00 $ 1.611,43 $ 21.211,43 $ 1.144,78 $ 1.118,33 $ 2.263,11 $ 23.474,54

JUNIO 193 240 80% $ 18.914,00 $ 1.555,03 $ 20.469,03 $ 1.103,40 $ 1.118,33 $ 2.221,73 $ 22.690,76

JULIO 201 240 84% $ 19.698,00 $ 1.619,48 $ 21.317,48 $ 1.158,57 $ 1.118,33 $ 2.276,90 $ 23.594,39

AGOSTO 182 240 76% $ 17.836,00 $ 1.466,40 $ 19.302,40 $ 1.034,44 $ 1.118,33 $ 2.152,77 $ 21.455,17

SEPTIEMBRE 173 240 72% $ 16.954,00 $ 1.393,88 $ 18.347,88 $ 993,06 $ 1.118,33 $ 2.111,39 $ 20.459,28

OCTUBRE 181 240 75% $ 17.738,00 $ 1.458,34 $ 19.196,34 $ 1.034,44 $ 1.118,33 $ 2.152,77 $ 21.349,11

NOVIEMBRE 190 240 79% $ 18.620,00 $ 1.530,85 $ 20.150,85 $ 1.089,61 $ 1.118,33 $ 2.207,94 $ 22.358,79

DICIEMBRE 162 240 68% $ 15.876,00 $ 1.305,25 $ 17.181,25 $ 937,89 $ 1.118,33 $ 2.056,22 $ 19.237,48

TOTAL ANUAL $ 259.499,45

An

exo

s 5

9

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Anexos 60

ANEXO N° 8

FLOW CHART PROCESO ACTUAL

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Anexos 61

ANEXO N° 9

PRODUCCIÓN DE BOBINA DE FLEJES

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Anexos 62

ANEXO N° 10

EMBARQUE DE FLEJES

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Anexos 63

ANEXO N° 11

TRASLADO DE FLEJES

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Anexos 64

ANEXO N° 12

ALMACENAMIENTO PREVIO AL PROCESO

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Anexos 65

ANEXO N° 13

PROCESO DE ELECTROSOLDADO

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Anexos 66

ANEXO N° 14

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

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Anexos 67

ANEXO N° 15

PRECIO DE VENTA

VK SECCIONES DE

VIGAS COSTO UNT.

TM

VK 150*100*4*4 $ 230,59

VK 180*100*4*6 $ 276,68

VK 200*100*4*8 $ 334,75

VK 250*100*4*8 $ 425,75

VK 330*150*4*8 $ 485,79

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Anexos 68

ANEXO N° 16

COSTO DE TRANSPORTE MATERIA PRIMA

DETALLE MEDIDAS ALQUILER DE CAMIONES OBSERVACIONES

LOTE DE PRODUCCIÓN TN 210 COSTO POR FLETE DÓLARES $ 45,00 POR VIAJE

DISTANCIA METROS 600

CARGA TN 15 POR VIAJE

VIAJES DÓLARES $ 630,00 14 VIAJES

TIEMPO DE TRASLADO MINUTOS 5 POR VIAJE

COSTO DE INCREMENTO DÓLARES $ 2.456,20

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Anexos 69

SECCIONES DE VIGAS

TM DE VIGAS ELECTROSOLDADAS VENDIDAS POR MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTU NOVI DICI

150*100*4*4 $ 10.376,55 $ 11.760,09 $ 9.223,60 $11.529,50 $ 9.223,60 $ 13.835,40 $ 8.070,65 $ 8.762,42 $ 5.764,75 $ 6.917,70 $ 12.682,45 $ 10.376,55

180*100*4*6 $ 9.683,80 $ 10.790,52 $ 5.533,60 $ 9.683,80 $ 13.834,00 $ 8.300,40 $ 12.727,28 $ 13.557,32 $ 13.280,64 $ 15.217,40 $ 12.450,60 $ 9.683,80

200*100*4*8 $ 5.021,25 $ 11.716,25 $ 16.737,50 $10.042,50 $ 11.716,25 $ 8.368,75 $ 15.063,75 $ 11.716,25 $ 18.411,25 $ 8.368,75 $ 11.716,25 $ 6.695,00

250*100*4*8 $ 12.772,50 $ 15.327,00 $ 12.772,50 $23.416,25 $ 21.287,50 $ 7.663,50 $ 17.030,00 $ 10.643,75 $ 12.346,75 $ 17.030,00 $ 19.158,75 $ 16.604,25

330*150*4*8 $ 12.144,75 $ 6.315,27 $ 21.860,55 $19.431,60 $ 12.144,75 $ 29.147,40 $ 17.002,65 $ 17.002,65 $ 7.772,64 $ 15.059,49 $ 4.857,90 $ 11.173,17

INGRESOS MENSUALES 49.998,85 55.909,13 66.127,75 74.103,65 68.206,10 67.315,45 69.894,33 61.682,39 57.576,03 62.593,34 60.865,95 54.532,77

AN

EX

O N

° 17

RE

PO

RT

ES

DE

VE

NT

AS

DE

L A

ÑO

20

16

An

ex

os

69

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Anexos 70

ANEXO N° 18

SISTEMA DE LINEA CONTINUA DE PASO DE FLEJES

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Anexos 71

ANEXO N° 19

DISPOSITIVO TRANSPORTADOR

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Anexos 72

ANEXO N° 20

CRITERIO DE RELACIÓN

Relación criterio B/C>1 Indica que los beneficios superan los costes, por

consiguiente el proyecto debe ser considerado

B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales.

B/C<1 Muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe considerar.

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Anexos 73

ANEXO N° 21

FORMULA DE CALCULO DEL VAN

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Anexos 74

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An

exos 7

1

An

exos 7

2