86
UNIVERSAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓN1CA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DESENRROLLADO MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SILICOSO SUMINISTRADO EN CARRETE INFO DE SUFICIENCIA PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERO ELECTRICISTA PRESENTADO POR: JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SAMANA PROMOCIÓN 1997-1 LIMA-PERÚ 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

  • Upload
    lamdien

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓN1CA

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DESENRROLLADO

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SILICOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE

INFORME DE SUFICIENCIA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO ELECTRICISTA

PRESENTADO POR:

JOSÉ LUIS ÁLV AREZ SAMANA

PROMOCIÓN

1997 -1

LIMA-PERÚ

2008

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DESENRROLLADO

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SILICOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

A mis padres que me dieron los

valores sólidos para enfrentar los

obstáculos de la vida y alcanzar

el éxito.

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

SUMARIO

En el presente proyecto se emplean las herramientas de automatismos que actualmente

son usadas para el control de movimiento y se encuentran disponibles en el mercado.

El objetivo del trabajo realizado es dar las pautas necesarias al lector que tenga la

necesidad de la implementación de un control automático del proceso productivo donde se

distinguen tres actividades específicas que son:

• El desenrollado automático de un material que viene en rollos,

• La medición automática del material,

• El corte y traslado del producto en forma automática.

En el capítulo I se hace la descripción del proceso antes de la automatización, se indican

las dificultades que aparecen en cada actividad del proceso productivo. Se remarca lo

referente al tema de la seguridad del personal operativo.

En el capítulo II se describe el proceso productivo con la implementación del control

automático.

En el capítulo 111 se describe los equipos que van a ser integrados al proceso y el papel

que desempeñan dentro de este.

En el capítulo IV se desarrolla toda la ingeniería del sistema que considera la selección

de los equipos de acuerdo a lo que demanda del proceso. Se incluye los diagramas lógicos

de control necesarios para el desarrollo del programa de control automático.

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

PRÓLOGO

CAPÍTULOI

ÍNDICE

PROCESO DE CORTE ANTES DE LA AUTOMATIZACIÓN

1.1 Información General

1.2 Descripción de la Operación del Proceso

1.2.1 Traslado de la bobina

1.2.2 Desenrrollamiento de la bobina

1.2.3 Medición de la lámina

1.2.4 Corte de la lámina

1.2.5 Recursos humanos de la operación del proceso

CAPÍTULOII

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN

2.1 Introducción

2.2 Descripción de la Operación del Proceso

2.2.1 Traslado y alineación de la bobina

2.2.2 Ingreso de datos de corte

2.2.3 Desenrrollamiento de la bobina

2.2.4 Medición de la longitud de corte de la lámina

2.2.5 Corte y retiro de la lámina

CAPÍTULOIII

EQUIPA MIENTO DEL SISTE MA AUTOMÁTICO

3 .1 Introducción

1

2

2

3

3

3

4

4

6

6

6

7

7

8

9

11

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

Vll

3.2 Equipamiento de Control del Sistema 11

3.2.1 Tablero de Control 11

3 .2.2 Autómata Programable 13

3 .2.3 Consola del Operador 13

3.2.4 Panel Visualizador 13

3.2.5 Motor Reductor 14

3.2.6 Vaciador de frecuencia 15

3.2.7 Detector Fotoeléctrico Emisor Receptor de Presencia 15

3.2.8 Codificador óptico 16

3.2.9 Servomotor 17

3.2.10 Servodrive o Amplificadores 19

3.2.11 Detectores inductivos 20

3.2.12 Sujetador neumático 20

3.2.13 Bomba Hidráulica - Cizalla 20

3.2.14 Detectores Inductivos - Cuchilla 21

3.2.15 Pistón botador 21

CAPÍTULO IV

INGENIERÍA DEL SISTEMA

4.1 Introducción 22

4.2 Diagrama Lógico de Control 22

4.3 Identificación de señales para el control 23

4.4 Selección de Actuadores y Controladores 24

4.4.1 Selección del Motor reductor 24

4.4.2 Selección y características del V ariador de Frecuencia 25

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

4.4.3 Selección del Servomotor

4.4.4 Selección del Codificador óptico

4.4.5 Selección del Servodrive .

4.4.6 Selección del PLC

4.4.7 Módulo de Salida Digitales DO

4.4.8 Módulo de Entrada Digitales DI

4.4.9 Procesador

4.4.1 O Fuente de poder del PLC

4.4.11 Módulo de interfase

4.4.12 Direccionamiento de señales del PLC

4.5 Codificación del Equipamiento

4.6 Esquemas Eléctricos de Circuito de Alimentación Eléctrica

4. 7 Esquemas Eléctricos de Control

4.8 Ducteria de instalación de fuerza, control y comunicación

4.9 Arquitectura de Comunicación

4.1 O Equipos auxiliares al equipamiento de control

4.10.1 Estabilizador de control

4.10.2 Fuente de alimentación de 24 voltios DC

4.10.3 Cableado de Control

4.11 Tablero de Control

4.12 Panel Operador Hombre Máquina

4.13 Sistema de Tierra

26

27

27

28

28

29

30

30

30

30

31

31

31

32

33

33

33

34

34

34

35

36

Vlll

Page 8: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

lX

CONCLUSIONES 37

ANEXOS 39

ANEXO A 40

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

ANEXOB 60

DIAGRAMAS LÓGICOS

ANEXOC 73

CUADROS CAPÍTULO IV

BIBLIOGRAFÍA 77

Page 9: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

PRÓLOGO

La industria manufacturera actual reqmere de precisión en las medidas de los

materiales que utiliza para la elaboración de un determinado producto, en tal forma de no

desperdiciar ningún excedente de las materias primas y esto se ve reflejado en el momento

que se realiza el costeo del producto terminado.

Otro punto importante en la industria manufacturera es el material que no se puede

reciclar por que no cumple con las medidas estándar. Esto ocurre generalmente por error

del personal operativo que equivocó alguna medición y realizó un corte de material que no

podrá ser utilizado en la elaboración del producto final, de la misma manera, esto se vera

reflejado en el costeo del producto terminado.

Cuando en un proceso productivo, la persona humana esta presente, la tasa de

producción no será la misma a lo largo del día, dependerá de muchos factores que afectan a

la persona y directamente se refleja en el proceso de fabricación. Un ejemplo lo tenemos

cuando la persona ingresa a trabajar, digamos esta fría y tiene que ponerse en forma hasta

que toma el ritmo, su eficiencia aumenta y permanece así hasta que la jornada esta por

terminar, la persona se cansa y el ritmo decae.

Todo esto ha hecho que la ingeniería busque soluciones y sofistique cada vez mas los

procesos de producción para contrarrestar la "mala" o mejor dicho "la no conveniente"

eficiencia de la persona en el proceso de producción.

La tecnología actual nos brinda una variedad de productos que suplen la operación de

las personas en muchos casos y hacen que el proceso productivo no se vea afectado por los

estados de ánimo del operador.

El presente trabajo se ha realizado bajo la óptica de mejorar la eficiencia en un proceso

productivo, reemplazando al operador humano para que busque en su creatividad nuevas

fuentes de riqueza y no simplemente se piense que estamos generando desempleo.

Page 10: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

CÁPITULOI

P ROCESO DE CORTE ANTES DE LA AUTOMATIZA CIÓN

1.1 Información general

En la fabricación de transformadores de distribución y de potencia, una de las partes

importantes del proceso, es la fabricación del núcleo magnético, donde se insertan los

arrollamientos de cobre.

Este núcleo es laminado, siendo el material fierro silicoso de grano orientado y varía de

forma, dimensiones, que dependen de varios parámetros como son la potencia del

transformador, el tipo de transformador, el uso, etc.

Las láminas por lo general son suministradas como bobinas que tienen un espesor y un

ancho normalizados y vienen en longitudes que varían entre los 400 metros y 600 metros

como promedio. Los pesos están oscilando en el rango de 500 Kilogramos y 2 Toneladas

métricas.

Estas bobinas tienen que ser desenrolladas, medir la longitud de corte y cortadas con

dimensiones que varían entre 300 milímetros a los 1000 milímetros como promedio. La

longitud y el ángulo de corte dependerán del diseño del fabricante del transformador.

El proceso de corte antes de la automatización se realiza de una forma rudimentaria,

siendo el factor principal el recurso humano, distribuyéndose estos recursos según las

características del proceso.

El proceso en si, engloba el desenrrollamiento de la bobina, la medición de la lámina a

cortar, el corte que se realiza con una cizalla hidráulica y el retiro del producto.

En el presente trabajo llamaremos "carrete", "bobina", "rollo" a la bobina de fierro

silicoso, de la misma forma denominaremos "producto", "lámina", a la lámina de fierro

silicoso que tiene la medida para ser cortada o que ya ha sido cortada.

La lámina 1.1 "Proceso de Corte Antes de la Automatización" nos muestra

esquemáticamente la operación antes de la implementación de la automatización del

proceso.

1.2 Descripción de la operación del proceso

En la elaboración del producto se distinguen las siguientes etapas:

□ Traslado de la bobina

Page 11: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

O Desenrrollamiento de la bobina

O Medición de la lámina

O Corte y traslado de la lámina

A continuación se describe cada una de las etapas

1.2.1 Traslado de la bobina

3

La bobina se traslada por medio de un cargador frontal (llamado también montacargas)

desde un almacén hasta la sala de corte. El montacargas deberá tener la capacidad

suficiente para la maniobra de la bobina de manera de cubrir los diferentes pesos con que

vienen los rollos. Además el montacargas servirá para el montaje del carrete en el soporte

de desenrrollamiento de la bobina.

El soporte de desenrrollamiento esta compuesto por un eje, un par de caballetes y un

sistema de topes en el eje que no permiten el deslizamiento del carrete en el momento de

desbobinamiento.

Para esta etapa, solo se necesita de la participación del montacarguista que levanta,

traslada y coloca en el soporte la bobina, un operario lo ayuda a instalar el rollo en el

soporte.

1.2.2 Desenrrollamiento de la bobina

Terminado el traslado de la bobina, dos operarios haciendo uso de los implementos de

seguridad y con los procedimientos aprobados, retiran el desembalaje del rollo y descubren

un extremo de la bobina, sin embargo dependiendo de las dimensiones y peso de la bobina,

el número de personal podrá incrementarse.

Estas personas desenrollan la bobina de manera que van alimentando al operario que

realiza la medición.

1.2.3 Medición de la lámina

El proceso de medición de la lámina emplea dos personas, adicionales a las anteriores.

Estas se úbican en la mesa de corte y medida donde se localiza también la cizalla.

Page 12: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

4

La mesa consta de una cinta métrica adherida a un lado lateral de la mesa y permite a

los operadores realizar la medida de la lámina. Una de estas personas coloca el tope final

del corte de acuerdo a la medida y hace que el extremo de la cinta llegue al tope.

La otra persona alimenta de manera que el extremo llegue al tope. Una vez que se tiene

la medida, esta persona no permite que la cinta se mueva.

El grupo de personas que tienen el rollo, también hace que no se mueva la bobina para

que el corte que se realice, no sea con falla por algún movimiento de la cinta.

1.2.4 Corte de la lámina

El proceso de corte de la lámina es sencillo, la persona que esta en el extremo de la

cinta, es la que acciona el pulsador haciendo que la cizalla realice el corte.

Este operario tiene que estar en coordinación constante con las otras personas de

manera que cuando se realice el corte, la cinta se mantenga fija, no se mueva la cinta y se

produzca un corte fallado.

Una vez terminado el corte, la misma persona que acciono el pulsador, procede a retirar

la lámina apilándola en otro lugar.

1.2.5 Recursos humanos de la operación del proceso

La principal fuente de producción proviene de los recursos humanos, el proceso

requiere de por lo menos dos personas para que realicen el desenrrollado del carrete,

siendo posible requerir más persona para este proceso y dependerá única y exclusivamente

de las dimensiones de peso del carrete.

Dos personas para la medida y la alineación del fleje, y una quinta ejecuta el corte y

retira la lámina para el apilamiento respectivo.

En total se requiere 5 personas para tratar que la producción de láminas cortadas sea de

alguna manera eficiente.

Page 13: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

LAMINA 1.1 PROCESO DE CORTE ANTES DE LA AUTOMA TIZACIDN

Page 14: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

CÁPITULOII

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN

2.1 Introducción

En la descripción del proyecto de automatización se menciona de manera cualitativa

como se realizan las distintas etapas del proceso, se hace mención de las nuevas funciones

del personal involucrado en el proceso.

Un esquema explicativo de la automatización del proceso se muestra en la lámina 2.1

2.2 Descripción del proceso

Se ha considerado para el proceso de automatización del presente proyecto, las

siguientes etapas:

□ Traslado y alineación de la bobina.

□ Ingreso de datos de corte

□ Desenrrollamiento de la bobina

□ Medición de la longitud de corte

□ Corte y traslado de la lámina.

2.2.1 Traslado y alineación de la bobina

El traslado de la bobina de Fierro Silicoso de grano orientado se realiza por medio de

un montacargas desde el almacén de materias primas hasta la sala de corte. Además el

montacargas sirve para el montaje del carrete en el soporte de desenrrollamiento del rollo.

El soporte de desenrrollamiento está compuesto por un eje, un par de caballetes y un

sistema de topes en el eje que no permiten el deslizamiento del carrete en el momento que

la bobina se esta desenrrollando.

Un extremo del eje soporte de la bobina estará firmemente fijado con el eje de un

motoreductor que es accionado por medio de un variador de frecuencia para poder tener

control de la velocidad de desbobinado del carrete.

Page 15: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

7

El eje longitudinal del carrete debe estar alineado con el eje de la mesa de corte de tal

forma que en el proceso de desenrrollamiento no se produzca pequeñas desviaciones y

dificulten el desbobinado del carrete.

El carrete deberá quedar ftjo al eJe de desenrrollamiento por medio de los topes

respectivos de manera que la rotación del motoreductor haga que la bobina rote sin ningún

tipo de deslizamiento.

2.2.2 Ingreso de Datos de Corte

El acceso del que dispone el operador para acceder al sistema se realiza a través del

Panel Visualizador donde se indica por medio de menús el inicio, la pausa, el fin del

proceso, se ingresa el valor de la longitud de corte de la bobina, se puede indicar el

número de cortes a realizar.

De acuerdo a los diferentes menús se puede operar el sistema por ejemplo de manera

manual para hacer la calibración de los rodillos de avance de la lámina, o del desenrrollado

de la bobina por el variador de frecuencia. Esto lógicamente se tiene que hacer antes de

que la máquina opere en forma automática.

Para la operación en modo automático, el operador solo estará monitoreando el

proceso, viendo que la máquina opere de manera correcta, chequeado por muestreo que el

producto tenga las tolerancias de longitud permitidas.

Los datos son ingresados por el operador al Panel visualizador, este a su vez se

comunica con el Controlador Lógico Programable - PLC que actuará de acuerdo al

programa interno y a las señales del sistema.

El Panel Visualizador podrá dar un reporte de fallas del proceso de acuerdo a lo

programado en el PLC, como son, material atascado, falta de material, etc.

El suministro de datos así como la recepción de los reportes del PLC se realizan por

medio de selección tipo menú de pantalla donde se gráfica el sistema de corte.

2.2.3 Desenrrollamiento de la bobina

El desenrrollamiento de la bobina es controlado enteramente por el variador de

frecuencia. La cantidad de fleje a desenrrollar esta limitado por dos posiciones fijas que

Page 16: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

8

son controladas por dos sensores de presencia los cuales indican el límite del lazo de

bobina que será medido.

Definimos lazo de bobina como el exceso de bobina que esta "suelta" es decir esta

desenrollada y permite a los equipos que realizan el jalado del fleje que esta siendo

medido, jalar el tramo de bobina suelta con una mínima resistencia.

Si esto no fuera así, los equipos que realizan el jalado del fleje para la medición,

tendrían que jalar todo el peso de la bobina a desenrollar, lo que no hace posible hacer la

automatización por que estos equipos no son de potencia suficiente y se hace más

dificultoso el control de la inercia que presenta el carrete.

Este lazo esta limitado por dos sensores de presencia, uno de ellos es el indicador de

lazo mínimo y el otro es el indicador del lazo máximo.

La velocidad de desenrrollamiento del variador de frecuencia se setea a un valor

promedio entre los valores de velocidad angular correspondiente a la bobina cuando tiene

un radio máximo y un radio mínimo.

Para el caso que la lámina se encuentre o pase por encima del sensor del lazo mínimo,

el variador de frecuencia pondrá en marcha al motoreductor hasta que el lazo alcance la

posición del lazo máximo que será detectado por el sensor respectivo, evitando de esta

manera que haya un excedente de bobina y dificulte el proceso de medición.

Las señales de los sensores de presencia son enviadas al PLC, este a su vez, hace

accionar al variador de frecuencia para lograr lo indicado en los párrafos anteriores. Se

hace que la velocidad de arranque y de parada es controlada evitando algunas

perturbaciones en el fleje por arranques o paradas bruscas.

2.2.4 Medición de la longitud de corte de la lámina

La lámina desenrollada es jalada por medio de un juego de rodillos que tienen su eje

firmemente acoplado a un equipo llamado servomotor.

Estos rodillos se encuentran en la mesa de corte y hacen que el fleje se desplace de

forma horizontal una longitud exacta que corresponde a la longitud de corte.

Existe un sensor cerca del rodillo de medida que indica al PLC la presencia de la

lámina para ser jalada y para efectuar la medición respectiva.

Page 17: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

9

La medición se realiza por accionamiento del servomotor que recibe la señal de la

medida del PLC. El servomotor tiene un encoder interno incorporado a su eje y que realiza

de una manera exacta la medición de la longitud de la lámina que esta siendo desplazada.

Una vez alcanzada la medida, el servomotor, que es controlado por su servo drive, se

detiene, enviando una señal al PLC informando que el valor deseado ha sido alcanzado. En

este instante se activan dos sujetadores de lámina, que no permiten ningún movimiento y

fijan la lámina a la mesa para el corte con la cizalla.

2.2.5 Corte y retiro de la lámina

El accionamiento de la cuchilla de la cizalla es realizado por la señal del PLC cuando el

sistema esta en modo automático.

El accionamiento de la cuchilla cuando el sistema esta operando en modo manual se

realiza por medio de la pulsación de una tecla que el operador de la máquina realiza en el

Panel Visualizador.

En el estado de reposo, cuando la cuchilla de la cizalla se encuentra en posición de no

corte, esta activado un sensor de posición que le envía una señal al PLC indicando en el

estado que se encuentra.

Cuando se ha indicado el corte, la cuchilla se desplaza hasta que llega a la posición más

baja, donde se activa un segundo sensor de posición que le envía una señal al PLC

indicando la posición en la que se encuentra.

Una vez terminado el corte, la cuchilla regresa a la posición inicial, el PLC desactiva

los sujetadores y activa a un pistón que traslada a la lámina de manera que el operador

puede retirarla cortada.

Page 18: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

r-------------------------------------------, ,------------,-----------------71 1 : 18Y7 : : : 1 1 1 1 1 .-----11-----, 1 ..m11llllJJJJll 1 .-----!!---, '

: 1---"',_-� : 1 1-,-----� 1

1 7868 � @ @ G '----� 18Y9 : t====ll=D-_J

@ 1 @ 1 @ 1 : µ:::===L-4 tl---7 : 1 1 1 1 1789 1 1 L _________ .J _____ r ____ .J L_7 __ _, 1 1 1 1 1 : '----------' : : 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1786A L-----, ,------.J L--1--------------------.L-, 1

L--=- -------------

---- "j 1 1 1 1 : c'.O ,·-·--��--··--·, : : 1 1 . 19US 14S4Í 1 : : 1

l ºªº oi-------� 1

¡ º --0 ¡ Ds� i ¡ ¡1 1785 \::!:J I cocoo0□0----I----, 1 1

�--=------

--

-------- -------3 : l.-······-·-···· ·-·-···-··J : : : 1 1 1 1 : : .,._____ : : : 1 1 1 TABLERO DE CONTROL 1 1

l : .---�--, ·········-···-············-····-····-···-···-··-·t······-·····-··-·········-··•·-•···-····-············-····-·-··-···-······-·-··--t---···-·�--·-·······1······7

i ,;:::,. ------------------------------------------� �:: 'i] : : � . l j1 •

PLC i!J ,_ ! : '----

FT?[CUENC/A ORIVE: B

!§ ¡

1 - i : �-��- I¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 !1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 '-··-•··•·-···1··-+-··-·-··-·····-···•-····-·······-r···r···············-·······-·-··-·-··-·········-··-··-·-•··•-·-··-····-·-····-·-·······--,.--{--······-·-¡--·····-' : 1 1 1 1 1 1 1 L _______________________________________________________________ tJ ___________ J_L------------------------------�_

Ji

L ____________ J _______________________________________ J

LAMINA 2.1 AUT□MA TIZACION DEL PROCESO

Page 19: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

3.1 Introducción

CÁPITULO IlI

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO

En este capítulo se detalla el funcionamiento de los equipos que están directamente

involucrados en el proceso de automatización, así tenemos los sensores de presencia, los

actuadores neumáticos con los pistones sujetadores, la cizalla con su bomba hidráulica

asociada, el autómata programable, el panel visualizador, el variador de frecuencia y su

motoreductor, el servomotor con su servo drive, los codificadores ópticos y el Tablero de

Control.

Todo el sistema esta controlado por un autómata programable llamado también

Controlador Lógico Programable y conocido en el entorno eléctrico como PLC.

En este capitulo se estable un énfasis teórico en la etapa de medida, el cual incluye el

codificador óptico, servomotor y servodrive.

3.2 Equipamiento del Control del Sistema

La descripción de los equipos utilizados en la automatización, sigue el orden desde el

desenrrollamiento, medida, corte y traslado de la bobina. Sin embargo comenzamos con el

Tablero de control que contiene los equipos de la automatización.

3.2.1 Tablero de Control

El Tablero de Control es un gabinete metálico del tipo autosoportado que tiene en el

frente una puerta de una hoja en el que se encuentran instalados internamente los equipos

de fuerza y de control.

Para evitar interferencias del tipo inducción electromagnética se han dispuesto los

equipos de control desde el nivel medio hasta el nivel superior y los equipos de fuerza del

nivel medio hasta el nivel inferior. La distribución de los cables de control y comunicación

será por las canaletas ubicada en el lado derecho y los de fuerza serán por canaletas

ubicadas en el lado izquierdo.

Este detalle se muestra en la página 05 de los esquemas eléctricos "Disposición de

Equipos en Tablero de Control".

Page 20: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

12

Todos los equipos instalados están debidamente codificados y conectados de acuerdo a

los planos eléctricos, los planos de control y una lista de equipos.

El Tablero tiene ventilación forzada, de manera de evitar el calentamiento interno de

los equipos instalados, manteniendo una temperatura adecuada de trabajo de 20° C, según

las especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos.

La tensión de alimentación que recibe el Tablero de Control es de 460 voltios AC,

trifásica, tres hilos, 60Hz. La llegada corriente llega a un interruptor general. Además se

conectará a su barra de tierra un cable que viene directamente de un sistema de puesta a

tierra.

Todos los eqmpos del circuito de fuerza son alimentados con una tensión de 460

voltios AC, trifásica, tres hilos, 60Hz. Así tenemos el arrancador directo para control de la

bomba hidráulica que controla la cizalla, el variador de frecuencia que controla el

motoreductor que desbobina el rollo, el servo drive que controla el servomotor que realiza

la medición del fleje.

También se alimenta con una tensión de 460 voltios AC, monofásica, dos hilos, 60Hz

al estabilizador de tensión que tiene una tensión de salida monofásica estabilizada de 220

voltios AC y a un transformador de control de tensión secundaria de 220 voltios AC que es

para alimentar eléctricamente a los equipos auxiliares del Tablero.

El estabilizador de tensión alimentara a la fuente de 24 voltios DC. Esta fuente provee

de 24 voltios DC a los módulos de entrada, salida del PLC y al panel visualizador.

El transformador de control alimenta con 220 voltios AC a la bobina del contactor de

Parada de Emergencia, y los equipos de servicios auxiliares como son el ventilador, el

tomacorriente y la lámpara de iluminación interna del tablero.

Dentro del tablero tenemos al PLC con sus módulos de entradas, salidas y de

comunicación, el servodrive, el arrancador directo, el variador de frecuencia, el rele de

emergencia que es activado por la pulsación de los botones paradas de emergencia del

sistema.

También se tiene las horneras de control de conexión de los cableados entre el Tablero

de Control y los equipos exteriores que se encuentran en el campo.

El Tablero consta de una barra de tierra que interconectan a todos los equipos del

circuito de fuerza que se encuentran en el campo y el sistema de puesta a tierra.

Page 21: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

13

Para los aterramientos de los equipos de circuito de control, se usan las horneras de

tierra que interconectan todos los equipos y el sistema de puesta a tierra.

3.2.2 Autómata Programable

El Autómata Programable llamado también Controlador Lógico Programable y

conocido comúnmente como PLC, se localiza en el Tablero de Control y tiene la función

principal de controlar todo el proceso.

Este equipo internamente tiene grabado un programa con la lógica de funcionamiento

de todo el sistema.

El PLC se alimenta de una línea de 220 voltios AC estabilizada.

El PLC recibe dos tipos de señales, las de tipo digital y la señal de comunicación.

Activa los contactores, las bobinas de los solenoides, las entradas del variador de

frecuencia y las del servodrive.

3.2.3 Consola del operador

La consola del operador es un gabinete metálico que aloja el panel visualizador que es

la interfase entre el sistema y el operador y un botón de parada de emergencia del sistema.

Esta consola internamente contiene horneras para la conexión de los cables de

alimentación eléctrica, del circuito del pulsador de parada de emergencia, que vienen del

Tablero de Control.

A la consola también le llega un cable del circuito de comunicación RS232 que sale del

Tablero de control y llega al panel vizualizador directamente, no pasa a través de horneras

intermedias.

Esta consola se localiza cerca de la línea de corte y permite con su brazo móvil tener

varias posiciones visuales del proceso.

3.2.4 Panel visualizador

El Panel visualizador es el interfase donde el operador dialoga con el sistema. Es

alimentado eléctricamente con 24 voltios DC desde el Tablero de Control, se comunica con

el PLC a través del medio de comunicación o interfase RS232.

Page 22: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

Entre las principales funciones que tiene el panel visualizador tenemos lo siguiente:

□ Inicio, pausa, fin del proceso.

□ Operación modo manual o modo automático.

14

□ Ingreso de datos como la distancia de corte, el número de cortes, código del

técnico operador.

□ Modo de validar los datos o reset.

□ Control manual del variador de frecuencia.

□ Control manual del servodrive.

□ Control manual de los actuadores neumáticos.

□ Control manual de la cizalla.

□ Reporte de número de corte realizado, número de cortes programado, la hora, la

fecha y el código del operador.

□ Aviso de alarma por falta o atascamiento de lámina.

□ Aviso de alarma por cizalla en estado de fallo.

O A viso de alarma por fallo en el servodrive

□ A viso de alarma por fallo en el variador de frecuencia.

□ Aviso de alarma por accionamiento del botón de parada de emergencia.

El acceso al panel visualizador será con un password o clave de manera de evitar que la

máquina sea operada por personas intrusas. De la misma manera se tendrá un nivel de

acceso para discriminar entre el operador habitual y la persona encargada de revisar los

reportes, número de cortes, pausas, fallas, etc.

3.2.5 Motor reductor

El motor reductor se utiliza para el desbobinado del carrete y tiene un motor trifásico

asíncrono, del tipo de jaula de ardilla, con una tensión de trabajo de 460 voltios AC,

trifásica, 60Hertz. El reductor hace variar la velocidad en la proporción de 1800130RPM.

La velocidad y el sentido de rotación de este motor se controlan por medio de un

variador de frecuencia que se localiza en el Tablero de Control. El variador recibe del PLC

señales del tipo discreto para realizar este control.

Page 23: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

15

3.2.6 Variador de frecuencia

El método más eficaz para controlar la velocidad de un motor eléctrico dentro de

límites aceptables es mediante un variador de frecuencia también conocido como variador

de velocidad o Drive.

Cuando se varía la velocidad estamos regulando la tensión y la frecuencia que se aplica

al motor, para este proyecto el variador de frecuencia es de tipo modulación de ancho de

pulso (PWM).

El variador de frecuencia es un equipo de la electrónica de potencia, que en su interior

rectifica la corriente alterna sinusoidal que ingresa a través de diodos y filtros. Esta onda

rectificada es controlada por dispositivos electrónicos como los IGBTs que finalmente

pasan por un inversor que transforma esta tensión continua controlada en una alterna de

tensión conformada por pulsos.

A pesar que el voltaje es modulado, la forma de onda de la corriente es cercana a una

onda sinusoidal, mucho mejor que cualquier otro sistema.

El variador de frecuencia se localiza dentro del Tablero de Control y conserva

distancias mínimas de separación que son especificadas y recomendadas por el fabricante

para disipación de calor que genera.

La alimentación eléctrica que recibe el variador de frecuencia es de 460 voltios AC,

trifásica y de 60Hz de frecuencia.

El cable de alimentación eléctrica que va del variador al motor es apantallado, para

proteger a los equipos cercanos de inducciones producidas por las corrientes generadas por

el variador de frecuencia.

El variador de frecuencia es controlado por el PLC de acuerdo a las señales de entrada

que este le envía, las cuales indican al variador las diferentes frecuencias de trabajo, así

como también las órdenes de arranque y parada.

3.2. 7 Detectores Fotoeléctrico Emisor Receptor de Presencia

La cantidad de fleje (es decir material de la bobina) a desenrollar esta limitado por dos

posiciones fijas que son controladas por dos detectores de presencia los cuales nos dan el

límite del lazo de bobina que será medido.

Page 24: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

16

Los detectores al sensar la presencia de material envían una señal al PLC y de acuerdo

al programa interno el sistema actúa.

Estos sensores tienen alimentación eléctrica 24 voltios DC que es suministrado por la

fuente a través de las horneras de alimentación ubicadas en el Tablero de Control.

Las señales de presencia son enviadas al PLC que se encuentra también en el Tablero

de Control.

3.2.8 Codificador óptico

Los codificadores ópticos son dispositivos electrónicos llamados también encoders, son

capaces de transformar un desplazamiento angular o lineal, bien en un tren de impulsos o

en una salida discreta codificada en binario y la transmisión de la señal la efectúan por

medio de una comunicación serie o paralela.

Las señales enviadas por los codificadores ópticos son leídas por dispositivos digitales

como PCs, Controladores Lógicos Programables, servodrive, o microcontroladores.

Con estos dispositivos conocemos la posición, velocidad y aceleración de los

elementos que se mueven en el espacio.

Básicamente el dispositivo consta de una parte mecánica formada por un disco o

cremalleras perforadas que van adosadas a ejes o a órganos móviles de la máquina.

La parte electrónica está formada por dispositivos fotoemisores y fotorreceptores en los

que se interponen los discos y cremalleras codificadoras. El fotorreceptor (fototransistor)

capta la luz emitida por el emisor (led generador de luz).

Las aplicaciones son muy diferentes, desde la codificación de los ejes para el control

numérico de las máquinas y herramientas, servomecanismos, impresoras, ploteadoras,

discos duros, etc.

En función del tipo de codificación los encoders se clasifican en:

□ Codificadores incrementales

O Codificadores absolutos

Codificadores Incrementales

Producen un pulso al paso de cada uno de los sectores, debidamente espaciados del

disco. Los pulsos se aplican a un contador con funciones de incremento o decremento.

Page 25: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

17

El codificador óptico transmite pulsos A y B que indican la dirección y posición y un

pulso Z que indica el origen (por ejemplo un pulso por revolución).

El principal inconveniente que poseen los codificadores incrementales es del

mantenimiento de la información como resultado de un fallo de la alimentación eléctrica.

Puesto que se conecta un generador de onda o un contador binario, la pérdida de

alimentación lleva aparejada la pérdida de alimentación del mismo. Este problema no se

presenta en los codificadores absolutos.

Los codificadores incrementales en función del tipo de desplazamientos se clasifican

en codificadores lineales que indica la posición de un brazo que se mueve paralelo al eje y

codificador angular, siendo su principal elemento un disco ranurado acoplado al eje, el cual

gira ante la fuente de luz y el detector.

Codificadores Absolutos

Convierten en una posición angular en un número codificado digitalmente, totalmente

en código binario, BCD o código Gray. Poseen la ventaja de que en caso de fallo en la

fuente de alimentación retienen la posición de su posición, ya que tras la reanudación del

suministro la lectura que se producirá en el disco permanece inalterada.

En este proyecto se utilizará el codificador incremental que esta montado en el eje del

servomotor o acoplado mecánicamente a el.

Un servomotor trabajando a lazo abierto rota o se mueve descontroladamente a medida

que se aplica potencia. Por esta razón, los sistemas del servomotor requieren una señal de

retroalimentación para garantizar que el posicionamiento del motor y el mantenimiento de

la velocidad se realicen de una manera confiable y precisa siguiendo las trayectorias de

movimiento especificado por el operario. Esta realimentación la proporciona el codificador

óptico.

3.2.9 Servomotor

Un servomotor es un tipo de motor eléctrico de precisión en el cual se pueden controlar

su velocidad y/o posición, en general se puede decir que es un dispositivo en el cual se

controlan sus posiciones angulares por medio de señales codificadas ( codificador óptico).

Page 26: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

18

Los tipos de servomotores más comunes son los de corriente directa y los motores sin

escobillas (brushless) de corriente alterna o directa DC.

En todos estos casos el movimiento del rotor se origina por la interacción de los

campos electromagnéticos producida por la bobina y unos conductores con los campos

estacionarios creados por un juego de imanes permanentes.

Para poder controlar la velocidad de un servomotor, se requiere del uso de un servo

drive. Este ultimo recibe una pequeña señal (típicamente+/- 10 voltios) proporcional a la

velocidad que debe girar el motor y el servodrive se encarga de amplificarla.

Su principal uso es en sistemas de control tales como movimientos de palancas,

pequeños ascensores y robots en general, las partes de un sistema del servomotor son una

circuitería de control un potenciómetro, un motor eléctrico, sistemas de reducción, caja o

cuerpo y cables de conexión interna.

Son capaces de transformar un desplazamiento angular o lineal, bien en un tren de

impulsos o en una salida discreta codificada en binario y la transmisión de la señal la

efectúan por medio de una comunicación serie o paralela. Las señales enviadas por los

codificadores ópticos son leídas por dispositivos digitales como PCs, PLC, servodrive, o

microcontroladores.

En el proyecto se usará el servomotor sincrono de imanes permanentes, estos son

apropiados para cualquier aplicación que requieran una gran precisión para el

posicionamiento.

El servomotor es el actuador que jala la lámina a través de un rodillo. Este rodillo esta

acoplado a su eje del servomotor y que con otro rodillo libre presiona y jala la lámina.

La lámina será jalada siempre en cuando exista lámina para jalar (trabajo realizado en

la etapa de desbobinado) según la información de presencia que indica el sensor inductivo

de bobina excedente.

Además una de las condiciones para su actuación es que el variador de frecuencia haga

detener el motor de desbobinado. Entonces el servomotor jala la lámina hasta que el

sensor de la etapa de desbobinado indique que el desbobinador tiene que alimentar con más

cantidad de lámina.

Mientras que en la etapa de medida el accionamiento del servomotor esta comandada

por el PLC, este ordena al servomotor a detenerse a través del servodrive, a la vez este

Page 27: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

19

recibe información de la posición a través del codificador óptico procesándola y

enviándola al PLC.

Entonces podemos decir que el servomotor se acciona hasta que recorra cierta longitud

determinada por el operador, luego el servomotor se detiene y pasa a la etapa de corte.

La alimentación del servomotor es desde el servodrive. Este controla los parámetros de

tensión y frecuencia.

El cable de alimentación es apantallado con el fin de proteger los equipos cercanos de

inducciones producidas por las corrientes que el servomotor genera.

3.2.10 Servodrive o Amplificadores

Los amplificadores de los servomotores son dispositivos electrónicos que se encargan

de realizar las tareas de separar las señales de control de las señales de potencia de los

servomotores, existen una variedad de tipos, algunos se encargan de realizar tareas de

posicionamiento, llevan a cabo monitoreos y muchas otras funciones según el tipo y

modelo del servomotor que se desee controlar.

Poseen gran variedad de funciones y por lo general cuentan con gran facilidad de

configuración, pero su función principal es comunicar la etapa de control con motores de

alta potencia. Los amplificadores se diseñan específicamente para operar con un tipo

particular de motor.

El cable de alimentación eléctrica que viene del servo drive al servomotor es

apantallado, para proteger a los equipos cercanos de inducciones producidas por las

corrientes del servomotor.

El cable de control que viene del servomotor al servodrive también es apantallado para

proteger las señales de interferencias.

El servodrive conserva distancias mínimas de separación en el Tablero de Control,

estas son especificadas por el fabricante, debido a la alta disipación de calor que este

genera.

La alimentación eléctrica viene del Tablero de Control, desde el lado de fuerza donde

esta instalado el servo drive. Es de 460 voltios AC, trifásica y de 60Hz de frecuencia. El

servodrive alimenta eléctricamente al servomotor.

Page 28: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

20

3.2.11 Detectores Inductivos

Los detectores inductivos se utilizan para la detección de presencia de material

metálico en la mesa de corte, pertenecen a la etapa de medición y corte.

Uno de ellos indica al PLC la presencia de material para ser jalado por el sistema de

rodillos controlados por el servo motor, se localiza en la mesa de corte al inicio de la

medición. El pistón sujetador tiene dos y la cizalla dos más, indicándole al PLC la posición

de actuación y no actuación en ambos casos .

. Cuando la lámina es cortada, un pistón botador retira el producto y este sensor envía

la señal también al PLC indicándole que ya no hay material.

Estos sensores tienen alimentación eléctrica en la tensión de 24 voltios DC que es

suministrado por la fuente a través de las horneras de alimentación ubicadas en el Tablero

de Control.

3.2.12 Sujetador Neumático

El sujetador neumático se localiza en la mesa de corte, son dos y la principal función es

mantener a la lámina desenrollada fija a la mesa para realizar el corte con la cizalla.

Los sujetadores son accionados por aire, y el control es por medio de una válvula

solenoide que se controla por una bobina de 24 voltios DC. La señal que activa a la bobina

viene del autómata programable.

El sujetador neumático permanecerá activado el tiempo necesario de manera de lograr

un corte sin movimiento de la lámina. Terminado el corte se desactiva el sujetador, dejando

libre al producto.

El tiempo que el sujetador permanece activado es parte del programa que tiene el PLC.

3.2.13 Bomba Hidráulica - Cizalla

Para el corte de la lámina se utiliza una cizalla cuyo accionamiento es mediante un

sistema hidráulico que consta en su forma más simple de una bomba, un pistón un sistema

de mangueras y una cubeta que aloja el líquido hidráulico.

La cuchilla de corte es accionado por medio del pistón hidráulico, la bomba debe estar

en marcha y el sistema debe tener la presión necesaria para el control del pistón.

Page 29: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

21

El pistón será activado por una señal del autómata programable de acuerdo al programa

interno. La bobina de este pistón es activada en 24 voltios DC por la señal de actuación que

viene de una salida digital del autómata programable.

La alimentación eléctrica que recibe la bomba hidráulica es de 460 voltios AC, trifásica

y de 60Hz de frecuencia y viene del lado derecho del Tablero de Control donde se

encuentran sus equipos de arranque. El control de la bomba es por medio del autómata

programable.

3.2.14 Detectores Inductivos - Cuchilla

En la etapa de corte es importante saber la posición de la cuchilla de la cizalla. Para

esto se hará uso de dos detectores inductivos.

Uno de ellos se instalará en la posición cero de la cuchilla de la cizalla, indicándole al

autómata programable la posición de reposo.

El segundo detector se instala en la posición de corte de la cuchilla. Este detector se

activará cuando la cuchilla este realizando el corte e indicará al autómata programable de

esta posición.

Estos sensores tienen alimentación eléctrica en la tensión de 24 voltios DC que es

suministrado por la fuente de 24 voltios DC a través de las horneras de alimentación

ubicadas en el Tablero de Control.

Las señales de presencia son enviadas al PLC que se encuentra también en el Tablero

de Control.

3.2.15 Pistón Botador

Terminado el proceso de corte y teniéndose el producto libre, el material debe ser

retirado de la mesa de corte y para esto se hace uso de un pistón botador. El pistón al ser

activado expulsa la lámina hacia una faja transportadora.

El pistón es accionado por aire y el control es por medio de una válvula solenoide que

se controla por una bobina de 24 voltios DC. La señal que activa a la bobina viene del

autómata programable.

Page 30: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

4.1 Introducción

. CAPÍTULO IV

INGENIERÍA DEL SISTEMA

En este capítulo se desarrollan los circuitos eléctricos en base a los capítulos II y III

desarrollados anteriormente, es decir teniendo en cuenta la automatización planteada y la

disponibilidad de equipos según las características del proyecto, para esto se desarrolla un

diagrama lógico de control.

Se desarrollará una lista de señales para tener un número definido de salidas y entradas

con el fin de seleccionar el PLC con sus módulos de control y comunicación.

También en este capítulo se seleccionan los equipos de actuación mecánica como es el

variador de velocidad en la etapa de desenrrollado, el servomotor con su servodrive y su

codificador óptico correspondientes a la etapa de medida.

Se hace mención de los criterios para la selección del transformador de control del

sistema, panel visualizador, tendido de tuberías y el sistema de puesta a tierra.

Con lo expuesto anteriormente se procederá a elaborar los esquemas de fuerza y

control. Estos poseerán una nomenclatura tanto para la identificación de equipos, esquemas

y planos para el manejo fácil del personal de mantenimiento.

4.2 Diagrama Lógico de control

Los diagramas lógicos se elaboran de acuerdo a la manera como se debe proceder en la

interacción entre el operador y el sistema.

El primer diagrama llamado inicio y fin de la operación muestra que es lo que desea

hacer el operador. Se le pregunta al operador si trabajará en forma manual o en forma

automática.

Para el caso que se trabaje en forma manual, el operador tiene acceso a la operación de

marcha - parada y giro directo o reverso del motor que el variador de frecuencia controla,

lo mismo es para el servodrive. Para el caso de la cizalla, los sujetadores y el botador, se

tiene el control de la activación de la válvula solenoide respectivo.

Page 31: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

23

La operación manual nos permite seleccionar por ejemplo las velocidades del variador

de frecuencia, permitiendo con esto tener los valores más adecuados de velocidad de

desbobinado de carrete.

También se puede seleccionar la velocidad más adecuada para el servodrive, por medio

del cual se realiza la medida de la lámina que será cortada.

Para el caso de la operación en automático, el sistema le pedirá al operador el ingreso

de datos, como son la longitud de corte, el número de cortes. También el sistema pedirá se

ingrese los valores de la velocidad de desenrrollamiento de la bobina y la velocidad de

medida de la lámina.

En el proceso de funcionamiento en automático el sistema da la opción de poder

realizar una pausa en cualquier momento en que se requiera.

Se distinguen cuatro subrutinas en automático que son ingreso de datos, desbobinado

de carrete, medición y corte-retiro de material. Para cada subrutina se tiene un listado de

fallos de operación.

Los diagramas lógicos son la base para que el programador del autómata programable y

el panel visualizador realice todo lo necesario de manera que se cumpla con la

automatización del proceso.

4.3 Identificación de señales para el control

La identificación de las señales necesarias para cumplir con lo descrito en la lógica de

automatización se realiza en coordinación con el programador. Esto será factible gracias a

los diagramas lógicos desarrollados.

La identificación de las señales dará origen a la lista 4.3, en la cual aparecen las

características asignadas a dichas señales así se tienen las denominadas entradas y salidas

digitales que van interactuar entre los equipos localizados en el campo y el autómata

programable (PLC) que se ubica en el Tablero de Control.

Las características más importantes de la lista 4.3 son:

• La descripción de la señal en donde se describe el rol que juega dentro del

proceso.

Page 32: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

24

• El código del equipo el cual envía señal al PLC si es señal de actuación o recibe

la señal de los sensores.

• El tipo de señal (si es una entrada o una salida).

• La dirección asignada en el programa del PLC.

• La condición inicial de las señales de los sensores.

• El módulo del PLC en el cual aparece la señal.

• Una columna para un comentario aclaratorio.

4.4 Selección de Actu?dores y Controladores

4.4.1 Selección del Motor reductor

La selección del motor reductor dependerá de la carga, por ende de las caracteósticas

del torque, potencia y las velocidades que se desarrollaran en el proceso de

desenrrollami ento.

Tengamos presente que el motor reductor debe cubrir el torque máximo que requiere la

bobina para empezar a desenrollar. En este instante la carga es máxima y el motor

red�ctor tendrá la capacidad de manejar este valor de torque, es decir de vencer la inercia

del carrete. A medida que el carrete se va desenrrollando hasta no haber lamina, el torque

también disminuirá.

El motor de esta carga es conocida como de potencia constante, la demanda de la

potencia es independiente de la velocidad y el torque. El torque varía inversamente con la

velocidad según figura 4.4.1.

;00.

Torque

100 �

Potencia

---------r---

2QO·

Velocidad

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

100

Velocidad

1 1 1 1 1 1 i 1 1 1

200

Fig. 4.4.1 Curva característica de carga a potencia constante.

Page 33: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

25

Este tipo de cargas se encuentran en la industria de máquinas y herramientas. Cuando

se taladra, forma, muele o doblan metales, todas las cargas tienden hacia la potencia

constante. A bajas velocidades hay gran torque, a altas velocidades ligero torque. Un

variador de frecuencia debe ser seleccionado por su gran torque requerido a bajas

velocidades.

4.4.2 Selección y características del Variador de Frecuencia

Una vez seleccionado el motor reductor se procede a seleccionar el variador de

frecuencia de acuerdo a la potencia y tensión nominal que indica la placa del motor.

También se tomará en cuenta las velocidades a manejar.

Para nuestro proyecto se ha seleccionado el variador de frecuencia Power Flex 40 de la

marca Allen Bradley, con tensión 460 voltios AC.

Las principales características técnicas de este variador son las siguientes:

• Número de catálogo según la marca: 22B-D6PON104

• Capacidad Nominal de Potencia de salida en KW: 2.2

• Capacidad Nominal de Potencia de salida en HP: 3

• Capacidad Nominal de salida de corriente en amperios: 6

• Capacidad Nominal de entrada de la gama de tensión en voltios: 342-528

• Capacidad Nominal de Potencia de entrada en KVA: 5.9

• Capacidad Nominal de entrada de corriente en amperios: 7.5

• Protección a la entrada con fusible en amperios: 15

• Guardamotor a la entrada del variador en amperios: 7. 5

• Frecuencia de salida: 0-400Hz (Programable)

• Eficiencia: 97.5% (típica)

• Entrada de control digital: corriente de entrada de 6mA, en modo fuente y

drenaje.

• Entrada de control analógica 4-20 mA (250 ohmios).

• Entrada de control analógica 0-1 O voltios DC analógica ( 100 Kohmios)

• Salida de control: programable tipo rele

• Salida de control óptica: 30 voltios DC, 50mA, no inductiva.

Page 34: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

• Salida de control analógico: 10bit, 0-1 O voltios, 1 Kohmios como mínimo.

• Salida de control analógico: 4-20mA, 525 ohmios como máximo.

Consideraciones de montaje del variador de frecuencia

Para instalar el variador de frecuencia tendrá que considerarse lo siguiente:

• Instalar el variador en posición hacia arriba sobre una vertical y a nivel.

26

• Evitar el polvo o las partículas metálicas para proteger el ventilador de

enfriamiento.

• No exponer el variador a una atmósfera corrosiva.

• Proteger al variador de la luz solar directa y de la humedad,

• Considerar las distancias mínimas que debe de tener el variador de frecuencia

con otros equipos según indica el fabricante.

• Mantener los variadores a la temperatura ambiente de operación.

4.4.3 Selección del Servomotor

El servomotor se selecciona en base al torque, velocidad y tensión.

La velocidad deberá cubrir la velocidad máxima que en nuestro caso es 120 RPM.

El torque del servomotor debe cubrir el valor pico que se produce al inicio (para vencer

la inercia) y establecerse en un torque nominal de trabajo.

En nuestro proyecto el servomotor jala la lámina con un esfuerzo mínimo porque esta

ya ha sido desenrollada. Entonces el servo motor estará supeditada a solamente el peso de

la lámina.

Para nuestro proyecto se ha seleccionado el servomotor MPL-B56F de la marca Allen

Bradley, es trifásico síncrono, con tensión 460 voltios AC.

Nuestro servomotor posee las siguientes características:

• Torque permanente en Nm: 26.8

• Torque pico en Nm: 64.8

• Capacidad Nominal de Potencia de salida en KW: 5.5

• Excitación : Imanes permanentes de tierras raras

Page 35: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

• Medidor de temperatura de los bobinados: sensor termistor

• Aislamiento eléctrico clase F

• Resistencia de aislamiento: 500 voltios DC, 10 Megaohmios o superior.

• Rigidez dieléctrica: 1500 voltios DC, un minuto

4.4.4 Selección del Codificador Óptico

27

Será compatible con el servomotor, eligiéndose para esto un codificador de la misma

marca, fabricado para ser instalado sobre el eje del servomotor.

Adicionalmente en los conectores del codificador incluye clavijas del termistor que

protege la bobina del servomotor del sobrecalentamiento.

Los fabricantes generalmente ofrecen un solo producto, de tal forma que el codificador

óptico esta integrado a la unidad denominada servomotor. Este a su vez también esta

integrado a la otra unidad denominada servodrive.

Los cables que comunican el servomotor y el servodrive son también parte de la

unidad. De esta manera se garantiza el buen funcionamiento.

4.4.5 Selección del Servodrive

Será elegido de una manera que haya compatibilidad con el servo motor, escogiendo

para ello un servodrive de la misma marca.

Este controlador viene con fuente de alimentación incluida y diseñada para poder

controlar un servomotor síncrono.

Para nuestro proyecto se ha seleccionado el servo drive ULTRA 2098-DSD-HV050 de

la marca Allen Bradley, con tensión 460 voltios AC.

El servodrive tiene las siguientes características:

• Capacidad Nominal de entrada de corriente en amperios: 7

• Capacidad Nominal de entrada de la tensión auxiliar en voltios AC: 220

• Capacidad Nominal de salida de corriente en amperios: 11

• Capacidad intermitente de corriente de salida en amperios: 22

• Bus de capacitancia en uF: 470

• Resistencia shunt interna en ohmios: 120

Page 36: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

• Bus de sobrevoltaje en voltios DC: 810

• Temperatura ambiente en almacén: -40 . .... 70ºC

• Temperatura ambiente en operación: 0 .... .45ºC

• Humedad relativa de: 5 .... 95%

• Altitud: Hasta l 500msnm

• Disipación de calor: 175 + ºC disipación del shunt

Especificaciones de entrada y salida:

28

• Digital inputs: 8 aisladas opticamente, 12 ... 24 voltios DC, corriente de drenaje

• Digital outputs: 4 aisladas opticamente, 12 ... 24 voltios DC, corriente de la

fuente

• Salida del relé: Uno normalmente abierta, 30 voltios DC, máximo 1 Amperios

• Tiempo de respuesta de la entrada y salida: 1 ms

• Analog inputs:

• COMMAND, 14-bit A/D, +-l0V

• ILIMIT, 10-bit A/D, O a I0V

• Analog output:

• 8-bit A/D, +-l0V, 2mA max

Especificaciones de los fusibles de entrada:

Usar clase CC, G, J, L, R, o T, con corriente indicada en la tabla del catalogo, de alli

indicamos que para nuestro modelo escogido ULTRA 3000 2098-DSD-HV150, a 460

voltios AC, el fusible será el KTK-R-30 en clase CC 1 y LPJ-30SP en la clase JI.

4.4.6 Selección del PLC.

La selección depende de la lista de señales que arroja el proyecto.

En el proyecto el PLC escogido es de la serie 1769, de la marca Allen Bradley,

conocido también como Compack Logix. La fuente y los módulos se montan sobre la placa

base en un riel din.

Page 37: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

29

4.4. 7 Módulo de Salida Digital DO

El módulo de salida digital DO es de 24 voltios DC, serán del tipo relé. La capacidad

de corriente que soportan dichos contactos es de 3 Amps.

Estos contactos de salida deben tener la capacidad de soportar las corrientes de los

actuadores de control. La potencia que manejan es de aproximadamente 72VA. Por

experiencia sabemos que los equipos utilizados en nuestro proyecto como son bobinas de

contactares, electro válvulas, lámparas, etc; no superan los 20V A.

El número total de módulos a utilizar dependerá de lo siguiente:

□ Número d� señales por módulo disponibles en el mercado.

□ Número de señales del tipo DO que se utiliza en el sistema.

□ Número de señales del tipo DO utilizadas como reserva.

□ Agrupación de señales tipo DO por lógica cableada.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y revisando la lista 4.3, el proyecto

utilizará solo 1 módulo tipo relé de 16 salidas.

En nuestro proyecto el modulo de salida escogido es el 1769-OB 16 de la marca Allen

Bradley.

4.4.8 Módulo de Entrada Digital DI

El módulo de entrada digital DI que es utilizado en el presente proyecto trabajará con

tensión de 24 voltios DC.

El número total de módulos a utilizar dependerá de lo siguiente:

□ Número de señales por módulo disponibles en el mercado.

□ Número de señales del tipo DI que se utiliza en el sistema.

□ Número de señales del tipo DI utilizadas como reserva.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y revisando la lista 4.3, el proyecto

utilizará un módulo de digital de 16 entradas cada uno.

En nuestro proyecto el modulo de entrada escogido es el 1769-IQ16 de la marca Allen

Bradley.

Page 38: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

4.4.9 Procesador

La selección del Procesador para nuestro proyecto dependerá de lo siguiente:

□ El número de módulos

□ El número de entradas y salidas digitales

□ El número de redes de comunicación.

□ El número de canales de aplicaciones especiales.

□ Capacidad de memoria.

En el proyecto, el procesador escogido es el 1769-LJSE de la marca Allen Bradley.

4.4.1 O Fuente de poder del PLC

30

La fuente de alimentación propia del PLC se determina por las siguientes

consideraciones:

□ El número de módulos de entradas y salidas,

□ El tipo de módulos utilizados

□ La potencia de consumo de los módulos.

La suma de potencias que consumen los módulos determina la fuente a utilizar. Un

resumen de esto se muestra en la lista 4 .4 "Cálculo de la Fuente del PLC".

4.4.11 Módulo de Interfase

En el proyecto el módulo interfase de comunicación entre el servodrive y el PLC es el

módulo 1769-ASCII de la marca Allen Bradley.

4.4.12 Direccionamiento de señales del PLC

El direccionamiento de las señales del PLC depende de la posición fisica que tomen los

módulos del PLC y cada señal se asignará al módulo respectivo según un criterio

establecido por nosotros.

Para este caso el direccionamiento de las señales del tipo DO estará ligado a las paradas

de emergencia con lógica cableada, a la actuación del drive del variador de velocidad y a la

actuación del servo drive.

Page 39: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

31

Como se sabe en el proyecto hay una parada de emergencia y esta en el panel

visualizador.

La lista 4.3 llamada "Direccionamiento de Señales del PLC" nos muestra como quedan

todas las señales del PLC. Esta lista es la base para que el programador del PLC,

desarrolle el programa de aplicación del sistema.

4.5 Codificación del Equipamiento.

Para codificar un equipo en nuestro proyecto presentamos el siguiente ejemplo:

Si se tiene que codificar un interruptor termomagnético, este pertenece a la página 20

de los esquemas eléctricos, en esta hoja el símbolo de este equipo se encuentra en la

columna 4. Entonces su codificación será 20Q4.

Se trabajará con la codificación de la norma IEC, donde recomienda la utilización de

símbolos gráficos y las referencias de identificación. Estas recomendaciones y normas

definen las reglas para diferenciar los aparatos, concebir los esquemas.

4.6 Esquemas Eléctricos de Circuito de Alimentación eléctrica

Los esquemas de fuerza o suministro de energía para los equipos del sistema empiezan

desde la página 8 hasta la página 11 del Anexo � y considera el suministro de energía en

la tensión de 460 voltios AC. También son parte de estos esquemas la alimentación en la

tensión de 24 voltios DC.

Los esquemas se presentan de manera desarrollada observándose las conexiones de los

diferentes equipos.

La selección de los equipos de protección, maniobra y mando han sido elegidos

teniendo en cuenta los valores nominales de los parámetros eléctricos como son la tensión,

frecuencia, potencia y la corriente que cada motor o carga consume.

4. 7 Esquemas Eléctricos de Control

Los esquemas eléctricos de control para el proceso empiezan desde la página 12, hasta

la página 19 del Anexo A.

Page 40: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

32

Se incluyen todas las conectividades de los módulos del autómata programable, el

servodrive, el variador de frecuencia.

Los esquemas se presentan de manera desarrollada observándose las conexiones de los

diferentes equipos.

En la pagina 16 del Anexo A, muestra el medio de comunicación o interfase RS422

entre servodrive y la interfase del PLC. También en la página 19 se muestra el medio de

comunicación RS232 entre el Panel visualizador y el PLC.

La tensión de control será de 24 voltios DC, esta viene de una fuente cuya entrada es de

220 voltios AC monofasicos.

Los 220 voltios AC monofasicos vienen de un estabilizador cuya tensión de entrada es

de 460 voltios AC monofasicos.

4.8 Ductería de Instalación de fuerza, control y comunicación

La ductería de fuerza contiene a los cables de alimentación eléctrica de 460 y 220

voltios AC, es decir los cables que transportan la energía desde el Tablero hacia los

eqmpos.

Entre estos equipos se encuentran los motores, servodrive, alimentación de fuente, la

alimentación eléctrica del estabilizador, circuito de servicios auxiliares.

En el cableado de fuerza entre el servo drive y el servomotor se tendrá que tener las

distancias mínimas de separación según el fabricante, ya que esta corriente puede

perjudicar a las señales muy próximas a ella.

La ductería de control contiene a los cables de señales de contacto como son las

entradas y salidas digitales, estas provienen de los módulos del PLC. Las entradas y salidas

estarán trabajando con circuitos de 24 voltios DC. En esta ductería se encuentra también la

alimentación eléctrica del panel visualizador que es de 24 voltios DC.

La ducteria de comunicación contiene a los cables de comunicación que van desde el

servodrive al interfase del PLC y el cable que va del servodrive al codificador óptico. Estas

son señales digitales con tensiones y corrientes muy pequeñas, la tensión alrededor de los 5

voltios DC y las corrientes en mA, es por esta razón que deben separarse de cualquier

influencia como es la del ruido.

Page 41: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

33

4.9 Arquitectura de Comunicación

La red de comunicación se puede observar en las páginas 16 y 19 del Anexo A, allí se

puede observar el esquema completo de la red. La topología de la red es tipo bus.

4.10 Equipos Auxiliares al Equipamiento de Control

4.10.1 Estabilizador de Control

Los esquemas eléctricos elaborados nos permiten identificar todos los equipos que son

alimentados con tensión de 220 voltios AC del secundario del estabilizador y de esta

manera a realizar el cálculo de la potencia del estabilizador de control.

Un resumen de todos los equipos que son activados por el PLC y que son alimentados

con el estabilizador de control se muestra en la lista 4.2.

El resumen del cálculo de la potencia se presenta a continuación:

Descripción Potencia (V A)

Fuente del PLC 100

Fuente externa de 24VDC 200

Potencia total instalada (PTi) 300

Consideramos para el sistema lo siguiente:

□ Un factor Fr = 1. 5 como un factor de reserva por los módulos que se logren

incorporar a futuro.

□ Un factor Fs = 0.95 como un factor de simultaneidad que nos indica los

equipos que estarán activados simultáneamente.

□ Asumimos que todos los equipos están siendo utilizados al 100% de su

potencia.

Page 42: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

34

□ Un factor de seguridad Fsg = 2 que nos indica la potencia de llamada o de

inserción de las bobinas ( de los contactores y electroválvulas) de los equipos

del sistema.

De esta manera se tiene que la potencia del transformador será:

Pestabilizador = Fr x Fs x Fsg x PTi

Pestabilizador = 1.5 x 0.83 x 2 x 300

Pestabilizador = 750 VA

4.10.2 Fuente de Alimentación de 24 voltios DC

La fuente de alimentación para circuitos de control tiene una tensión de alimentación

comprendida entre 100 ... 240 voltios AC, una tensión de salida de 24 voltios DC y una

corriente de salida de 5 Amperios.

4.10.3 Cableado de Control

Todos los cables han sido seleccionados teniendo en cuenta el Código Nacional

Eléctrico y las recomendaciones establecidas por los fabricantes especialmente de los

equipos de electrónica de potencia como son el variador de velocidad y el servomotor.

Los colores de los cables se pueden aplicar a ciertas normas eléctricas de la industria o

recurrir al Código Nacional Eléctrico. En nuestro proyecto se ha elegido el cable negro

como cable de fuerza y el color azul como cable de control de 24 voltios DC para el

control.

Dentro del tablero se contará con canaletas porta cables para la distribución de los

cables. Se separará con una distancia prudente los cables de fuerza, control y comunicación

para evitar influencias.

4.11 Tablero de Control

Los distancias limites de cada equipo con equipos similares, con otros equipos y con

parte de la estructura metálica son establecidos por catálogos de los fabricantes.

Page 43: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

35

Los cableados de los circuitos de fuerza serán directamente a los bornes propios de los

equipos, mientras que los cableados de los circuitos de control serán a través de los bornes

de control.

Los equipos dentro del tablero estarán debidamente codificados según se indica en el

esquema de control respectivo. De la misma manera, la puerta del tablero contará con un

rótulo donde se estará indicado el nombre del equipo en planta, los dispositivos eléctricos

controlan, la potencia que consume y la tensión con la que trabajan. La disposición interna

de los equipos en el tablero se muestra en las páginas 4 y 5 del Anexo A (Esquemas

Eléctricos).

La capacidad de los equipos eléctricos se escoge de acuerdo a lo sugerido por las

normas internacionales IEC para control de motores. En el mercado existen tablas y

software que hacen el cálculo de la capacidad de los equipos eléctricos que se necesitan.

El ingreso de los cables al Tablero podrá ser por las tapas laterales, las que cuentan con

tapas empernadas. La ducteria eléctrica se montará en las tapas.

Este Tablero también contendrá un circuito de servicios. Este circuito proveerá de

iluminación interna, de un tomacorriente 220 voltios AC y un ventilador con su respectivo

filtro de salida del aire.

4.12 Panel Operador Hombre Máquina

En las páginas 6 y 7 del Anexo A, se muestra la consola del panel visualizador, en su

interior se puede apreciar la disposición de horneras que van a alimentar eléctricamente

con 24 voltios DC a dicho panel.

En la puerta esta instalado el panel visualizador y el pulsador de emergencia. En la

parte interior del panel visualizador esta conectado el cable de comunicación que viene del

PLC. Todos los equipos estarán debidamente codificados de acuerdo a los esquemas

eléctricos y seguirán la misma convención de colores de los cables.

El panel visualizador deberá tener el número necesario de páginas que muestren los

mensajes de operación y los mensajes de alarma. Tendrá las teclas necesarias para el

ingreso de los datos para la elaboración del corte de las láminas.

Page 44: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

36

Para nuestro proyecto el panel que hemos seleccionado es el Panel View 700 de la

marca Allen Bradley y su medio de comunicación o interfase con el PLC será el RS232.

4.13 Sistema de Tierra

Hay que tener presente que el valor de la resistencia de puesta a tierra depende de la

resistividad del terreno.

Esperamos obtener una resistencia de puesta a tierra de 5 ohmios, según la experiencia

obtenida esta se logra con tener 3 pozos en paralelo. El sistema la puesta a tierra estará

conformado por 3 pozos de puesta a tierra, estos estarán interconectados entre si con un

cable de 50mm2, los pozos se construirán con varilla de cobre de 2.5 metros de longitud y

diámetro de ¾ de pulgada, el pozo será rellenado con tierra de cultivo y cemento

conductivo, siendo necesario la compactación del relleno para una mejor dispersión de las

corrientes de falla.

Estos pozos estarán separados una distancia mayor a los 6 metros para evitar

interferencias entre ellos.

El conductor de puesta a tierra será de 50mm2 de cobre desnudo, este conductor se

interconectará desde el pozo a la barra de tierra del Tablero de Control.

Dentro del Tablero habrá 2 barras de tierra, una de fuerza y la otra de comunicación.

En la barra de fuerza se interconectará el cable que viene del pozo de puesta a tierra y los

conductores de tierra de los motores, drive del variador de velocidad, servodrive y los

equipos de servicios auxiliares. Así como también la puerta de tablero, chasis, tuberías,

bandejas; etc.

Cada equipo de campo tendrá su conductor de tierra, estos conductores se conectarán a

la barra de tierra de fuerza.

En la barra de tierra de comunicación se conectarán las chaquetas de los cables de

comunicación.

Al final se interconectarán ambas barras de tierra tanto la de fuerza como la de

comunicación con un cable aislado de 3 5mm2.

Page 45: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

CONCLUSIONES

l. Disminución del personal operario

El proceso antes de la automatización demandaba 5 operarios:

□ 2 operarios para desenrrollar la bobina.

□ 2 operarios para la medida.

□ 1 operario para el corte y retiro de la lámina.

Con la automatización, estas 5 personas se reducen a solo 2:

□ Montar el carrete al soporte del caballete.

□ Supervisor del proceso.

2. Reducción del tiempo en ejecutar las actividades

La eficiencia de la producción mejora considerablemente, dependiendo esta

principalmente de las dimensiones del corte.

3. Aumento de la eficiencia en el proceso productivo

El operador al inicio del tumo de trabajo ejecuta las actividades a un ritmo, que

decae a medida que transcurre el tiempo, siendo su eficiencia menor cuando esta ya

por terminar su turno de trabajo.

Con la automatización, el proceso tiene los mismos tiempos al inicio y al final de

cualquier tumo.

4. Aumento de la confiabilidad del proceso productivo

Los operadores antes de la automatización solían cometer los siguientes errores:

□ Falla en la medidas

□ En el conteo de las laminas cortadas

Con la automatización, la medida y el número de cortes esta asegurada según un

programa establecido.

Page 46: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

38

Los puntos anteriores nos dicen que con la automatización se aumenta la productividad

del proceso productivo y nos hace más competitivos en el mercado con nuestro producto.

5. Aumento de seguridad del personal en el Proceso

Antes de la automatización, la operación para el corte era insegura, ya que el personal se

arriesgaba a cortarse con las láminas afiladas. También otro factor de riesgo era la alta

densidad de personal para el proceso.

Ahora con la automatización se ve reducido el riesgo considerablemente.

Page 47: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

ANEXOS

Page 48: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

ANEXO A

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Page 49: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACUL TAO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

PROYECTO DE AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE DESENRROLLADO

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SILICOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE

DIAGRAMAS DE FUERZA CONTROL Y COMUNICACION

11

INFORME DE S\IFlCIENCIA PARA OPTAR llTIJLO INGENIERO EI.ECIRICISTA

DESCRIPCIOH OtBUJO ReVISO

MallDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO

SUMINIS111ADO EN CMREIE

CARATIJIA

12

PAGINANo

01

19

Page 50: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

r 1 1 2 1 � 1 • 1 • 1 • 1 7 1 • 1 9 1 10 1 11 1 12

T 1 T u L o PLANO N'

CARATULA 01

LISTA 0E PLANOS 02

LISTA DE APARATOS 03

VISTAS EXTERIORES DEL TABLERO OE CONTROL 04

DISPOSICION INTERNA DE LOS EQUIPOS EN EL TABLERO DE CONTROL os

VISTAS EXTERIORES DE LA CONSOLA DE CONTROL 011

DISPOSICION INTERNA DE LOS EQUIPOS EN LA CONSOLA DE CONTROL 07

CIRCUITO DE FUERZA 480 VAC 08

CIRCUITO DE AUMENTACION 230 VAC 09

CIRCUITO DE AUMENTACION 24 VDC 10

CIRCUITO DE SERVICIOS AUXILIARES 11

CONTROLADOR DE FRECUENCIA (VARIADOR OE VELOCIDAD) 12

SERVODRIVE, SERVOMOTOR 13

PARADA DE EMERGENCIA 14

AUTOMATA PROGRAMABLE 1S

INTERFASE DE COMUNICACION SERVODR!VE - AUTOMATA PROGRAMABLE 111

MODULO DE ENTRADAS DIGITALES 1769-IQ16 17

MODULO DE SALIDAS DIGITALES 17119-0818 111

PANEL VISUALIZADOR 19

OISEMOOPOR

,� INFORME DE SUFlCIENaA PARA OPTAR Tn\JLO INGENIERO ELECTRICISTA

PAOlNANo.

JOSf: LUIS ll.VMID. S. REVISADO POR

02 JOSE 11_.. ll.V/,IIE7 S. NJIOIIATIZl,CIQj DEL PROCESO DE OOiENRROWDO

FE� - ENERO - 2008 MEl)lo,. Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO LISTA DE PLANOS

RfV. ESCAlA

s- 1 SUIIINISIRADO EN CMRElE 19 OESCRIPCION DIBUJO REVISO

L _J

Page 51: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

¡_J.._�• __ _L.-1_....;z;___.,J.l __ ,;;__ _ _Jl,__-'-+ __ .... 1 __ , __ ..J.1 ___ • __ .__1 __ 1 __ ..1.l _-----'•--_.I ___ , __ .__1_-''º---'-l------'1-'-, _ __.l __ ,;;;_z __ 1--:l

L

� 000100 PLANO OESCRIPCION ITEM COOICO PAOINA OESCRIPCION

2

4

e

7

e

9

10

11

12

13

14

15

le

17

18

11

20

21

22

24

28

27

28

TCI

IM

l1QI

IIV♦

IIH6

llN7

l♦cl2

14$4

141<4

IIIUI

1�

ll!\13

,�

17116A

17161

17169

181(113

18Y6

4, 5 TAIIURO METM.100 DE 2000ll20CJClld! mm.

6, 7 CONSC1A MET.-uc:A DE 2t0x400lc2J0 mm.

10 FUD11E OE P011D1. ElfflWlfl 230\IIC. - 24 WC - 5 MftlllOS -..12241. 01110N

U 10MAC0RR1EN1E 008LE P0'.AAIZADO C/IIERRA, 220 VM:, 18 MIPERlOS TICINO.

15 IIOOULO DE SAi.iD-'$ OIGIT.11.ES 1709-0818 AUEN BRAlll.&Y

311 18Y7

38 18Y9

37 XI

311 X•

38 x-

40 )(1,.1, XLI!

41

42 XE

)($

47

48

81

52

87

eo

82

87

ee

18

18

14

17

18

11 80ANERA SEIMCIOS MJXIUAIIES, 22f/#C, 4 mlll2, P/RIEI. COWIIW43!51.1 lED,I.

EIORNERAS DE TIERRA

17

18 110RNERA DE COll1R0t. SAIJIIAS, 4 mmZ. P/RIEL DINAll1W43!51.1 1EI.EMECNIIQUE

t:::jt::::::::::::::::::::::::::::::::::::j::::::j::::::j,-:J'•i������;YMEZ!��s.==�■--:::::;;; r ·~"º'º INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPl'AR mu1.0 INGENIERO EI.ECIRICISTA

""''=� Al,1/NE s.

j ·

NJ1011ATl7NlON DEL PROCESO DE OOlENRROWDO

t=::jt==================::j===:t===i''sc'°ta:-:.·:ENER0:::•�2005!!!!_� MEDIDA Y CCRTE DE FURO SIUCOSO USTA DE APARATOS ,� SI""'"-".& �ISTRADO EN CMRElE

t.....RfV=·...1. ________ _;0;.:E;.:S,:.C:;,;Rl�P,:.C;.:IO�N--------.L....:Ol:::O;,:::IJJO=-...L....::R:::;"'1:;:SO:::.....J..--==::...-_..J.._;

03 19

Page 52: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

VISTA FRONTAL EXTERIOR

1000

CERROJO_/e CREMONA

'

i'--- REJILLA DE INGRESO DE AIRE VENTILADOR

Las dimensiones estan dadas en mifimetros

REV. DESCRIPCION DIBWO

L

REJILLA DE r SALIDA DE AIRE

10 11

VISTA LATERAL IZQUIERDA

,_ ____ 500 -----1

REJILLA DE INGRESO DE AIRE

INFORME OE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRADO EN CAARE!t

VISTAS EXTERIORES TABLERO OE CONTROL (TC1)

12

PAQINANo.

04 DE

19

Page 53: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

r_¡-____ _._ __ ....;;.2 ___ ¡__ __ � __ _,._ __ _;_• ___ .__ __ .:,• ___ .__ __ .:,• ___ L_ __ :,.1 ___ L--!'---L--!• ___ L __ 1!!!o ___ L __ 1!!1 ___ L _ _;1!!2 __ _JL

r-

V)

9-3· ro

�.

ro V)

g.

g. ro

3

§' ro

�V)

REV.

L

Qn

'1) o 3

ns·o n

Q: o '1) l/1 o

3 o

) ) 11)

t:J::I o

) ) o

Q_ 11)

,+ ;¡;· ) ) o

D!SCRIPCION

roero

-<>-o n e o o 11) ) J

o n ,,,o ,+ ?S

º

¡ �t�

1------------------- --�

-----------------------7

1 1 1 1

'° --1 í\)

DIBUJO

;-----\-------------"'>

15U1

15U2

15U3

10U1

15U6

�Q_ 70 11) 11)

'-· o::: '1" o11)

Q_ 11)

V\ o

Q o

r- 71 1 11 1� 1� 1� 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 11

: 1 D 11

INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

MEDIDA Y CORTE DE FlcRRO SILICOSC SUMINISTRADO EN CARRETE

DISPOSICION DE EQUIPOS

TABLERO DE CONTROL (TC1)

<>-< (/) -l J>

.,

o ;uo o ! z

-l J> r

z-l [T"]

;::o >-< o

;::o

05 DE

19

_J

Page 54: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

r_r ____ _._ __ .....;.2 ___ .._ __ ..:.... __ ...1.. __ .....;. ___ .._ __ .:,ª ___ 1... __ .:.... __ ...1.. __ _.:, ___ L __ !ª---L--!...--..l..---1�º---L--1!!, ___ L_.....:,�2--_.JL

VISTA FRONTAL EXTERIOR

400

e 19U5

2 90

REV.

L OESCRIPCION DIBUJO REVISO

VISTA LATERAL IZQUIERDA

60

t-----235i-----

INFORME DE SUFICIENCIA P ARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZACtON OEL PROCESO OE OESENRROUAOO

MEOIOA Y CORTE DE FIERRO SILICOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE

VISTAS EXTERIORES CONSOLA DE CONTROL (TC2)

AAOINA.No.

06

19

Page 55: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

VISTA FRONTAL INTERIOR

i-----------400-------------

105

1---------365,---------i

REV.

L DESCRIPCION DIBUJO Rf!\1180

10 11

VISTA LATERAL IZQUIERDA INTERIOR

INFORME OE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

MEOIOA Y CORTE OE FIERRO SIUCOSO

SUMJNISTRAOO EN CARRETE

VISTA INTERIOR CONSOLA OE CONTROL (TC2)

ll

07

19

Page 56: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

1 _____ __. ___ 2 __ _._ _____ �---·------ª--_._ ___ •--------��--·------------1º--��--11 __ __._ ___ 1_2 ___ _

801

L REV.

L1 l2 L3 SUMINISTRO 460 V/>C 3'

18KM3

3x50A

606

�--Ef!--

6U6

/18

1 �-1 1 L-

6F'6

POWERF'LEX 40

lr,,,9-14A

r-711 1 1 1 1

1 1

606

�--Ef!--1 1 t-i ....... -�-..__. L-

UNE

lr•9-14A

r--,

1 1 1 1 1 1

SERVODRIVE U3000

MOTOR PE

1 1

1 :

BLJ /9.1

Bl2 /9.1

8L1 /9,1

Cf=l""--------- -t---------- _ _¡__ __ ,._ ____ _ L-�----------------�-/s11

PE

OESCRIPCION

r .. _ ..

! u

i i

! i i

1 1 1 1 1 1 1

.. _ ·-"+"-"7 1 :

8M3

W PE ! i i i i

i i

BOMBA HIDRAULICADE LA CIZALLA 3HP-460VAC

i i

! L .. -··-··-··-··-··-··-··-··J

DIBUJO REVISO

1 :::�==+==::::=- _¡

r .. _ ..

i u

.. _ ,_.,_,,_ .. 7!

i-= !

i

! i

8M6 j MOTOR ALIMENTADOR j

! 3H�A

!¡:t.¡AC i L_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,J

1 1 1 1 1

r .. -"

ct==t==t:==t-.:::).. .. 7

u ! ! i

! !

6M6 ! SERVOMOTOR j

! AL1M9��¡�0�6��¡�1AL ¡ L_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,J

ROY CTO INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATlZActON DEL PROCESO DE DESENRROllADO

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO SUMINISTRADO EN CARRETE

CIRCUITO DE FUERZA 460 VAC

PAGINA No.

08 CE

19

_J

Page 57: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

l-t-------JL----.:....----1---.:....---'----;_ __ ....1.. __ _: ___ ...1.. __ _:• ___ ..L. __ _;_ ___ L __ _:•:.._ __ ...1. __ __::..... __ .l.. __ �•o:..... __ .L ___ ,�1---L--.!'2�--__¡_-

L

/8.12

/8.12

/8.12

81.2

81.1

902

CIRCUITO ESTABILIZADO 23(N,C

Hfl·-1 1 �-1 L- lr-1.6-2.SA

9T2 --1-------1--�

L1

ESTABILIZADOR 750 VA

SAU0A - 230 VN:, L1

/a.12 ..J!'L __

REV.

'-------1-...0:""'-!- /10.1

/10.1

DESCRIPCION

905

9T5

CIRCUITO SERVICIOS 23<N/,C

lr•1-1.6A

,--1-------1--�

L1

L1

� VN:, L2

@soovA

230 V/C,

81..3

8\.2

8L1

---------------------------------------- 8PE /10.1

OOBUJO

._ _____ ......¡._2o,30,oL2:....... /11.1

230N2 /11.1

DISE OOPOR

JOSE LUIS M.VMFJ. S. �ISAOOPOR

JOSE LUIS M.V.IRFJ. S. """

28 - ENERO - 2008

REVISO S/ESCN.A

AOYECTO INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO EUECTRICISTA

AUTOMATIZACION OEI.. PROCESO OE OESENRROLlAOO MEDIDA Y CORTt DE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRADO EN CARREIE CIRCUITO DE AUt.lENTACION 230 VAC

PAGINANo.

09

19

Page 58: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

1

L

1 1 2 1 J 1 • 1 o 1

FUENTE PLC AUMENTACION

220VAC 24VOC

/9.3

:l t !, 1,/9,3

1001 "1--- 2x4A 1005 "1--- 2x6A 2 • 2 •

10U1;,..__¿_._.¡,_ __ 10U5

.....----1----1----, l1< N PE0-- 7

230 VN:. 1

1769-PM 1 1 1 1 1 1 1

LI e 230 y¡,¡;

PE0-- 7 1 1 1

S8VS-1224A

24 '.W-5A L+ 1� l-

1 1 1 1 1

1 1

o 1 7 1 o 1 • 1 10 1 11 1 12

230!.1

230N1

/9.12 BPL . -----. .,_ _ ---------------.,_ _ -_ _¡_ _ ---------------------------------------_ ,!EE /11.1

..__1------..:.+2..,4"-V- /12, 1

.._ ____ --'-'+(N"-- /12.1

º""ml:'Xis AI.VAREZ s.

I PROYECTO INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR mULO INGENIERO ELECTRICISTA

REVISA,OOPOR

�::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::í:::::::t::::::j��

J

!

O

SE

L

i

Ul

;

S

Al.

VAR

��

EZ

S.

�==�I

MJ

Al.JTOMATIZACION DEL PROCESO DE DESENRROLIJOO

1-"�a - ENERO - 2008 MEDIDA Y COR!t: DE FIERRO SIUCOSO CIRCUITO DE ALIMENTACION 24 VDC

R!V, DESCRIPCION DIBUJO REVISO ESCAI.A S/ESCAlA SUMINISTRADO EN CARRETE

PAGINA.No.

10 ce

19

:7

_J

Page 59: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

'-r------'--------'------_.. ___ . ___ __._ ___ a ___ _.._ ___ • ___ _._ ______ ..,__ ___ • ___ _.. ______ _._ ___ ,o;._ __ .J.... ___ ,;_;• ___ J_ __ _;•:.2 ___ ¡__

L

/9.6

/9.6

INTERRUPTOR CE SEFMCIOS AUXILIARES

TOMACORRIENTE PARA PC

ILUMIN.&.CION IN!ERNA TABlERO

VENTIIACION INTERNA TABlERO

__.,3QN=2.._ __ ,... _________________________________________________________________ 2!.,JON�2� /14.1

-'Z"'30L2=---,,--1--------------------------------------------------------------...l:2.JOl.2�- /14,1

11W4 11H6

-,

1101 2x16"

1 1 1 1 1

11M7

'

N YPE

1 1 1 1 1 1 1 1

/10.12 ..!"L - _... ____ _ -◄-------- _J __________________________ 8PE /19.1

XLI

XL2

23WAC {----+--------------+--------�,-----------�,__ __________________________ _

REV. OESCRIPCION DIBUJO

INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO EUECTRICISTA

AUTOMATllACION OEL PROCESO CE OESENRROLLAOO MEOIDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRAOO EN CARRETE CIRCUITO DE SERVICIOS AUXILIARES

PAOINANo

11 c:e

19

_J

Page 60: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

/10.6

/10.6

REV.

+24V

+/1>1

8U6

VER HOJA 8

•• , .. ·► ·�

!fil �� [ 8 !�R s T PE

t8 �� tH �

'. ,1, •• ,

VER HOJA 8

DESCRIPCION

10 11

X+ 1

X- 1

� � � � � <o ¡¡: "1 �

... ... .., .., <o <o a:i a:i a:i a:i a:i a:i

" " " " " " "

. � ·� ' � ·� , .

! � ! � fi� �� ! � ! � fi� 1 � ! � @ @ il il il li !� li il 1

o $ N +

2 3 4

,, ,; � CL CL 0

�� �a: o

5

�; s!a.e¡;

SNK� SRC

R1

ci z

R2 RJ

li @

z §l z

OISE POR

JOSE LUIS N..VNI.F:I. S. REVISAOOPOR

JOSE LUIS N..VNI.F:I. S. FE0<>-

26 - ENERO - 2008 ESCAL>

REVISO S/ESCAIA

6 7

:;!"' :;!"'§� �� ºg c

.,

8 9 11 12 13

:;!"' �� o � ��

§� oJ s¡ .. o IZ

c., 8 "' o-

+ +

14 15 16

;; !i i� 8 J. o

17

o-li:5o

§

18 19

ON ��

�!:5 K!-5 ¡¡¡ o

POWERFLEX 40

ROYECTO INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE DESENRROLLAOO MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE CONTROLADOR DE FRECUENCIA

+24V

+/1>1

12

/13.1

/13,1

PAOINANo.

12

19

Page 61: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

/12.12

/12.12

REY.

+24V

+CN

sus

VER HOJA 8

TBI l l l l LI 12 u l'C

460V

IJ • .. l'C

TBI , l J ' lt)

iii i., 1 �� (�� ;� 1 2 J GR/YE

� iu, o, �

@�

a=:J

8M6

DESCRIPCION DIBUJO

X+2 ' X-J " " � � o, ...' o:i o:i o:i o:i o:i " " " ' ' '

'soJ 'soJ s,& 'su' S12 '.-02 ..- -e

--- ---- -- _,__ -,__ ----[)---- ------- _,__ -,__ ----

: 1 l l 1 !

' l l ; 1 i 1 1 i ¡ ¡ ! ¡ ¡

CNI 27 .. .. JO JI J2 JJ J4 .. J< J7 .,. 40 ., 42

'I 'I 'I \ 'I ,,, 'I 'I ,,, I I I 'I , 'I I IN +U'I ""'' M/TJ MJTj ""'' «Jll'IITI W11'ln'

IN - M/TI ""'' ""'' «Jll'IITI W11'llr J

CNJ

,----'---

l ' 1I

• 1

---D----

l

• 1 /� 7 •

11:Ñ llll+ O:W ,ey.. XJIT-

..___ RS"22---J

"

t1l!DI

lllllll' -RED -

SERVODR/VE U3000

MI- ... ,,_ - IS+ SI s, •<A/IT 2098-DSD-HVOSO 111H .. 11H 9"'!..W -. .. S2 +L/WT

CN2' � '"., � 1 � /� �o , �. ';,, :-, �,, �12 ',, •;,, � '',,

lt) ,---- --- -------

r---- --

---r D-¡� '---- --- -'"-- - i--- - ·- --- ----- ·-

� �� ; l l j..., � ¡ l t�¿ ' � a: � "'

l xs ' � ·� � o ' 1- ' } ' 1 '1

,...

OISE POR

,,.,. ,,.,_

JOSE LUIS ALVAREZ S. �EVISA.OOPOR

JOSE LIJ1S ALVAREZ S.

""ta - ENERO - 2008

REVISO S ESCALA

°'M+ -..,,._ aJII

l 1¡

l ¡ l l ¡l i

'}, ' ). ' 1 ", "u , 'v •:, '1 ·� T0 TH- IS- sz ,,..,,. aJII

IS+ SI SJ _,..,,. ,ve

RESOLVER

FEEDBACK

SERVOMOTOR

ROYE O INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR muLO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZAC10N DEL PROCESO DE DESENRROLLAOO

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE

SERVO ORIVE

♦24V

♦<N

IZ

/17.1

/17.1

l}�r

R HOJA

PAGINA.No

13

19

Page 62: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

/11.12

/11.12

230l2

2.lON2

1 • J 1402 � 2x6A

2 •

PULSADOR DE PAANJA

DE EMERCf:NCIA

CONSOLA (TC2) !'""'·-··-··-··-··-··-··-··-··-··7 ¡ ¡ i

:

14S4G:fv

X1: 1 ◄l 2 ◄)

L .. _ .. _ ....... _ .. _ .. _, _ .. _ .. _.,J

XI: 1 O 2 Cl

14K4 Al

A2

10 11 12

{==

2J(JVN; _.N,.._ __ ...... ___________ -

-4,__ __________________________________________ JL

REV. OESCRIPCION DIBUJO

016ENAOO POR

JOSE LIRS M.VM!FJ. S. REVISADO POR

JOSE LUIS M.VAAF:z S. FECHA

28 - ENERO - 2008

REV1SO S/ESCALA

INFORME DE SUFlCIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE OESENRROLLAOO MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SILICOSD

SUMINISTRADO EN CARREIE PARADA DE EMERGENCIA

PAGINA.No

14

19

Page 63: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

í7 __ , _ ___.l __ .;_2 __ .J.1 __ .;_� __ .,___1 __ •�--ll1--_....;.º __ 41 __ .:..º __ .Ll __ :._1 __ .1._l_....:º:.___..JIL-_...:• __ ..11 __ .::_•o __ L 1_....:•'..'....' __ L_l_.!;•2�-...l-:l

L

15U1

CPU

@� �

1769-LJSE

15U2

INTERFACE

SERVOORMS

COMUNICAnON

1769-ASCI/

15UJ

DIGITAL INPUT

1769-IQ16

LI

N

PE

10U1

POWER SUPPLY

§ 1769-PA4

15U6

DIGITAL OUTPUT

1769-0816

JOSE LUIS ALVAAEZ S . OISE�POR ll[ROYECTO

INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

REVISAOO POR

��;;=�===============��;�=-�=-�===============j�======t======l.:lJO

�SE

��LU

;IS

�Al.

r��M

�EZ

�S

t. =�-1 AUTOIIATIZACION DEL PROCESO DE DESENRROLI.ADO

1- "°1a - ENERO - 2008 MECIDA Y CORTE 0E FIERRO SIUCOSO RfV. OESCRIPCION 01BUJO Rl!VlSO

ESCA1A

S/ESC.11.A SUMINISTRADO EN CAARETE AUTOMATA P ROGRAMABLE

PAOINANo.

15

19

Page 64: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

15U2

INTERFACE

Tl• f. -

o . " ll/(- .

¡;:j �

..

� RI(+ • -

Tl+ ...

-¡;:j �

1769-ASCI/

REV. DESCRIPCION

L

/' ..... -----·-··· 1 1

1 1 ·-·

1 1 -··-

1 1

! ! -·i----

8U8

OIBUJO

OISE OOPOR

JOSE LUIS ALVAREZ S. REVISAOO POR

JOSE LU1S ALVAREZ S. FECHA

28 - ENERO - 2008

ESCAJ.A

REVISO 5/ESCAIA

1

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 �- - --·

�- --· D-

i

CNJ'

¡

' '� f •

l i

i!

·� ' \. ·�RCV+ ntrf ()(JII � ,an ...

�421-----'

SERVODRIVE UJ000

2098-0SD-HV0S0

10 11

INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE DESENRROLLADO

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SILICOSO

SUMINISTRADO EN CARRffi

INTERFACES DE COMUNICACIONES

SERVODRNE-AUTOMATA PROGRAMABLE

12

PAGINA No.

16

19

Page 65: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

/1J.12

/13.12

+24V

-

�¡!j �

11

X+J '

14K4

IS

14

ct:

§ e:,

�Q i�

17

/12.10

..

� 1 � ¡ ¡:; � :¡¡ 1S �[!§ �j ¡� ¡� 8\Jl

c4

IBKMJ

1 IS

14

J9

/1J.8

..

� � �i 1S Q �Q ál � � \l:

�� iffi ��¡¡¡ ti�'i: �� ál e:,

5 5 4 7 )

BQJ 178 178 5 6A

1 IJ

� ® ,.

10 11

� Q� �¡ Q

!:l � � \g <J � <J

ll: � �

<J � ::5 <J ::5 � �

Cl:: ct: "ct: Q: ... " ... 8 8 ..JQ �g �� ��

�e:,

!i �; h ! <J ¡:; � Qt;¡ !:!S! 8� � li �� ��

VI \ll ¡¡¡ la l� .¡¡ CI:: � et �a.: ,;!§ �lil

5 (� g 10 '7 12 1J 14 15

)

178 17S 17S 17S 17S 178 8Q6 BQB 68 7A 78 8,1 88 9

,,, I" ,,, ,,, \ ,, IS

= =

-4 -4 -4 -4 ,. ,.

XE EOO €01 E02 e EOJ • E04 ◄)€05 e )€06 ◄)€07 <)EOB • €09 1 no ◄)E/1 e E12 ◄ nJ ' )fl4

r

n5

INPUT 1 /NO 1 /NI 1 IN2 1 INJ 1 IN4 1 !NS IN6 IN7 1 COMI 1 IN8

ADDRESS ¡, 1 o 1 1 1 2 1 J 1 4 1 s 6 7 1 1 8

1769-IQ16 DIGITAL INPUT 24VOC

15U3

OLSE:NAOOPOR l---t---------------------+----1------1 JOSE LUIS �V.IREZ S.

R€\11SAOO POR

JO LUIS �V.IREZ S. "�a - ENERO - 2008

REV. OESCRIPCION DIOUJO REVlSO S/.SCW.

1 /N9

1 9

1 INIO 1 /NI 1 1 IN12 1 INIJ I IN14 1 /NIS I COM2

1 70 1 71 1 12 1 IJ 1 14 1 15 1

INFORME DE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

MEDIDA Y CORTE DE FIERRO SIUCOSO SUMINISTRAOO EN CARRETE

MODULO DE ENTRADAS DIGITALES

+24V+rN

12

/18.1

/18.1

PAOINANo

17

19

Page 66: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

/t7.t2

/17.12

REV.

+24V

+<1V

to tt

15U6

1769-0816 DIGITAL OUTPUT 24V0CADORESS O: 1 1 o 1 1 1 2 1 J 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 ·12 1 1J 1 14 1 15 1

OUTPUT 1 +i,vc1I ouro I our1 1 our2 1 ourJ I our4 1 ours I our6 1 ouTl I oure I ourg I our101 oun 1 I oum l ounJ I oun4 I ouns l coM1

xs ( )$00 < )$01

18KMC

MI

� •

/8.4 ..u

/17.4 /12.6 2

X- 5

� ¡,j

e:,�

;i 11 \:l§

OESCRJPCION

0s02 e lSOJ e lS04 e lSOS lS06 e lSOl e )508 < lS09 e lS10 e )$11 0s12 e is1J 1s,4 1s,s

• , •. 'ªe Jtc :J-1 •

/12.6 /12.7 /12.7 /12.7 /IJ.7

J s 6 7 JI

7 �

e

� � :.: "' "l �

Q::

�8 �� !I �� � � g�

�j Q �i 8¡ 81 � t;¡ ��

�s �::,, �i � � o1lÍ (lj§ <tu �l:l

OIBUJO REVISO

,. • ,. ,se

/1:J.7 /13.7 /13.7 /13.8 32 JJ 34 JS

9 10 )

§ 1 � Sl ��¡ �¡ f¡J� �� !!!

� � Q: e:, <l.� 8� 8º le� le�

�� � � �(lj �� � ál � � <3 Vi ¡,¡ (/j

INFORME OE SUFICIENCIA PAAA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZACION OEI. PROCESO OE OESENRROUAOO

MEOIOA Y CORTI': OE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRAOO EN CARRfil

MODULO DE SALIDAS DIGITALES

+24V

+IN

t2

/19,1

/19.1

PAGINA No.

18

19

Page 67: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

L

/18.t

/18.t

2

2

CB11

+24V

+ov

1SU1 CPU

� 15

��-

e:,

� (J

-1769-LJSE

CONSOLA (TC2) r··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··, : :

1

i 19US 1

1 i

RJ451 INTERFACE l i

¡ RS2J.,i

i

+-24 VDC 1

O VOC

r--- Pé i

XI, bJ 1b -1' ?XGND 1

1 1

L .. _, -··-·· .. -··-f ·-··-··-··-··-"-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··.J1

1 1

XI ÓJ C)4 1

1

1

1

1

'º ti

+24V

+rrv

/11.12 SPL _ ----------------_.,_ _ -------- ------------------------------------------- !PE

REV. OESCR\PCION OIBUJO

OtSENAOOPOR

JOSE LUIS Al.VARE? S.

REVISAOOPOR

JOSE LUIS Al.VARE? S. FECW,

2B - ENERO - 2008

REVISO S ESCAIA

INFORME OE SUFICIENCIA PARA OPTAR TITULO INGENIERO ELECTRICISTA

AUTOMATIZACION OEL PROCESO OE OESENRROLLAOO MEOIOA Y CORTE OE FIERRO SIUCOSO

SUMINISTRADO EN CARRETE PANEL VISUALIZADOR

12

PAG1tt4No.

19 CE

19

Page 68: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

ANEXOB

DIAGRAMAS LÓGICOS

Page 69: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DIAGRAMA LOGICO

INICIO FIN DE OPERACIÓN

INICIO

INGRESE PASSWORD 1

NO

NO

NO

SI

FIN

Page 70: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

INICIO VELOCIDAD

LENTA CON TECLA

PULSADA

NO

NO

INICIO VELOCIDAD

RAP\O,_ COtl TEClA

PULSADA

DIAGRAMA LOGICO OPERACIÓN MANUAL DEL VARIADOR DE VELOCIDAD

NO

INICIO VELOCIDAD

LEl>ITA CON TECLA

PULSADA

NO

INICIO VELOCIDAD

RAPIDA CON TECLA

PULSADA

NO

Page 71: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

INICIO VELOCIDAD

LENTA CON TECLA

PULSADA

DIAGRAMA LOGICO

OPERACIÓN MANUAL DEL SERVODRIVE

NO

NO

INICIO VELOCIDAD

RAPIDA CON TECLA

PULSADA

NO

INICIO VELOCIDAD

LENTA CON TECLA

PULSADA

NO

Page 72: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DIAGRAMA LOGICO

OPERÁCIÓN MANUAL DE LA CIZALLA

NO

SI

ARRANQUE BOMBA

HIDRAULICA

ACTIVAR

ELECTROVALVULA

DE CIZALLA

DESACTIVAR

ELECTROVALVULA

DE CIZALLA

PARADA

BOMBA

HIDRAULICA

NO

NO

NO

DESACTIVAR

ELECTROVALVULA

DE CIZALLA

PARADA

BOMBA

HIDRAULICA

Page 73: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DIAGRAMA LOGICO

SALIDA OPERACIÓN MANUAL

SI

Page 74: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

NO

DIAGRAMA L GICO

OPERACIÓN AUTOMÁTICO - ENTRADA DATOS 1

INGRESE PASSWORD 11

INGRESE PASSWORD 111

NO

NO

SI

TECLEAR VALOR

DE LONGITUD

DE CORTE

NO

SI

TECLEAR VALOR

DE NUMERO

DE CORTES

Page 75: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

NO

DIAGRAMA LOGICO

OPERACIÓN AUTOMATICO- ENTRADA DATOS 11

INGRESE PASSWORO IV

PRESENTAR

VALOR

ALMACENADO

SI

NO

TECLEAR

NUEVO

VALOR

SI

PRESENTAR

VALOR

ALMACENADO

SI

SI

TECLEAR

NUEVO

VALOR

Page 76: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DIAGRAMA LOGICO

OPERACIÓN AUTOMÁTICO • FUNCIONES DE OPERACIÓN

NO

NO

HACER PAUSA

EN EL

SISTEMA

CONTINUAR

OPERACION EN EL

SISTEMA

NO

NO

Page 77: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DETENER

VARIADOR

SI

NO

SI

NO

SI

ARRANQUE

BOMBA HIORAULICA

ACTIVAR VARIADOR

A VELOCIDAD

SETEADA

DETEl-lER

PROCESO

DIAGRAMA LOGICO

OPERACIÓN AUTOMÁTICO - DESBOBINAR CARRETE

NO

NO

ENVIAR

MENSAJE

DE FALLA 1

DETENER

VARIAOOR

ENVIAR

MENSAJE

DE FALLA 2

DETENER

BOMBA

Page 78: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DETENER

VARIADOR

NO

SI

SI

NO

NO

ARRANQUE

BOMBA HIDRAULICA

DETENER

PROCESO

NO

DIAGRAMA L GICO OPERACIÓN AUTOMÁTICO - MEDICIÓN

ENVIAR

MENSAJE

DE FALLA 1

ENVIAR

MENSAJE

DE FALLA 3

DETENER

SERVO

DETENER

BOMBA

Page 79: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

ACTIVAR

SUJETADORES

ACTIVAR

CIZALLA

DESACTIVAR

SUJETADORES

ACTIVAR

BOTADOR

ENVIAR

MENSAJE

DE FALLA 5

DIAGRAMA LOGICO

OPERACIÓN AUTOMATICO - CORTE Y RETIRO MATERIAL

NO

SI

SI

NO

ENVIAR

MENSAJE

DE FAUA 1

ENVIAR

MENSAJE

DE FALLA 4

Page 80: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

DIAGRAMA L GICO SALIDA OPERACIÓN AUTOMÁTICO

SI

Page 81: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

ANEXOC

CUADROS CAPÍTULO IV

Page 82: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

LISTA 4.1 "EQUIPOS DE FUERZA"

Código Nombre Equipo eléctrico de

Potencia Comentario accionamiento

8M3 Motor de la Cizalla Motor trifásico 3 HP Arrancador directo

8M6 Motor del desenrrollado Motor trifásico 3 HP Variador de Frecuencia

8M8 Servomotor Motor trifásico 5,5 HP Controlado por Servodrive

8T2 Estabilizador de control 750 VA Mando por Interruptor

8T5 Transformador de servicios 600VA Mando por Interruptor

Page 83: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

LISTA 4.3 "ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC"

Item Descripción Código DI DO Dirección PAG Condición

Comentario Inicial

1,00 Módulo DI 1769 IQ16 15U3

1,01 Parada de emergencia del sistema 14K4 1 1000 17 NA

1,02 Confirmacion de activación del variador de velocidad 8U6 1 1001 17 NA

1,03 Confirmación de activación del servo drive 8U8 1 1002 17 NA

1,04 Estado en marcha del motor bomba de la cizalla 18KM3 1 1003 17 NA

1,05 Estado de sobrecarga del molor bomba de la cizalla 803 1 1004 17 NA

1,06 Bobina excedente, lista para ser jalada 17B5 1 1005 17 NA

1,07 Bobina faltante, lista para desenrrollar 17B6A 1 1006 17 NA

1,08 Material en linea de corte 17B6B 1 1007 17 NA

1,09 Posición de reposo del alineador 17S7A 1 1008 17 NA

1,10 Posición de activado del alineador 17S7B 1 1009 17 NA

1, 11 Posición de reposo pistón cizalla 17S8A 1 1010 17 NA

1, 12 Posición de activado del pistón cizalla 17S8B 1 1011 17 NA

1, 13 Material retirado 17B9 1 1012 17 NA

1, 14 Alimentacion del Variador 806 1 1013 17 NA

1, 15 Alimentacion del Servo 808 1 1014 17 NA

1, 16

2,00 Módulo DO 1769 OB16 15U6

2,01 Activa bomba de la cizalla 18KM3 1 0000 18

2,02 Activa velocidad directa del variador de velocidad 8U6 1 0001 18

2,03 Activa velocidad reversa del variador de velocidad 8U6 1 0002 18

2,04 Activa velocidad 1 del variador de velocidad 8U6 1 0003 18

2,05 Activa velocidad 2 del variador de velocidad 8U6 1 0004 18

2,06 Activa velocidad 3 del variador de velocidad 8U6 1 0005 18

2,07 Activa sujetador 18Y6 1 0006 18

2,08 Activa piston de la cizalla 18Y7 1 0007 18

2,09 Activa servo drive 8U8 1 0008 18

2,10 Velocidad lenta del servodrive 8U8 1 0009 18

2,11 Velocidad rapida del servodrive 8U8 1 0010 18

2,12 Giro directo del servodrive 8U8 1 0011 18

2,13 Giro reverso del servodrive 8U8 1 0012 18

2,14 Activa botador 18Y9 1 0013 18

2,15

2,16

3,00 Comunicación

3,01 1769 ASCII 15U2

3,02 ULTRA 3000 2098-DSD-HV050, CN3 8U8

3,03 Panel View 700 19U5

3,04 CPU 1769 L35E 15U1

Total 15 14

Page 84: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

LISTA 4.4 "CÁLCULO DE LA FUENTE DEL PLC"

Módulo tipo Referencia Cant. Consumo en mA

On24 VDC

Módulo Total

Procesador 1769-L35E 1 100 100

Entrada Digital 1769-IQ16 1 160 160

Salida Digital 1769-OB16 1 160 160

Interface 1769-ASCII 1 300 300

Total 720

Total en Vatios 17,28

La fuente escogida es de 100VA

Page 85: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

. BIBLIOGRAFÍA

l. CATÁLOGO TÉCNICO DE AUTOMATISMO de Schneider Electric, publicación

electrónica del año 1999.

2. CATÁLOGO TÉCNICO POWER FLEX 40 de Allen Bradley, publicación electrónica

del año 2005.

3. CATÁLOGO TÉCNICO XBT MAGELIS de Schneider Electric, publicación electrónica

del año 1999.

4. MANUAL DE INSTALACIÓN PARA PROCESADORES Y MÓDULOS de Allen

Bradley, publicación electrónica del año 2005.

5. MANUAL DE SERVODRIVE Y SERVOMOTORES KJNETIX de Allen Bradley,

publicación electrónica del año 2006.

6. CONCEPCIÓN DE UN AUTOMATISMO de Telemecanique, publicación del año 1982.

7. AUTOMATION AND POWER DISTRIBUTION de Klockner-Moeller, publicación del

año 1998.

8. CONTROLES INDUSTRIALES de Rockwell Automation, publicación del año 1996.

9. UNIDADES DE MANDO Y SEÑALIZACION de Telemecanique, publicación del año

1999.

JO. CATÁLOGO GENERAL 29 DE RITTAL (Gabinetes Metálicos) publicación del año

1999.

11. VARIADORES DE VELOCIDAD de Schneider Electric, publicación del año 1999.

12. VARIADORES DE FRECUENCIA de Rockwell Automation, publicación del año 2006.

13. KJNETIX MO11ON CONTROL SELEC11ON GUIDE de Rockwell Automation,

publicación del año 2006.

Page 86: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE …cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/9686/1/alvarez_sj.pdf · 1.2 Descripción de la Operación del Proceso ... 2.2.1 Traslado y

78

14. MOTION CONTROL LE,--X/UM 05 de Schneider Electric, publicación del año 2006.