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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE
PROCESOS
“ESTUDIO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA
CONSTRUCTORA CIMA, MEDIANTE EL USO DE
HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING”
TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE INGENIERA INDUSTRIAL MENCIÓN DE PROCESOS
ALEXANDRA ELIZABETH SALINAS CHERREZ
DIRECTOR: ING. CARLOS REYES
Quito, Septiembre 2014
DECLARACIÓN
Yo Alexandra Elizabeth Salinas Chérrez , declaro que el trabajo aquí
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para
ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias
bibliográficas que se incluyen en este documento.
La Universidad Tecnológica Equinoccial puede hacer uso de los derechos
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de
Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional
vigente.
_________________________
Alexandra Salinas Cherrez.
C.I. 172337638-8
CERTIFICACIÓN
Certifico que el presente trabajo que lleva por título “ESTUDIO PARA EL
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE PRODUC CIÓN EN
LA EMPRESA CONSTRUCTORA CIMA, MEDIANTE EL USO DE
HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING ”, que, para aspirar al título de
Ingeniera Industrial y de procesos fue desarrollado por Alexandra
Salinas , bajo mi dirección y supervisión, en la Facultad de Ciencias de la
Ingeniería; y cumple con las condiciones requeridas por el reglamento de
Trabajos de Titulación artículos 18 y 25.
___________________
Ing. Carlos Reyes
DIRECTOR DEL TRABAJO
C.I.171343018-7
DEDICATORIA
El presente trabajo está
dedicado a Dios por todas las
bendiciones que me ha dado, a
mi madre por ser mi apoyo
incondicional y mi fuerza, a mis
hermanos por ser mi ejemplo y
el motor de mi vida, a mi
abuelita por ser mi segunda
madre y permanecer a mi lado
hasta ahora y a mis amigos
incondicionales.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Tecnológica
Equinoccial por todos los años
de valiosos conocimientos.
Al Ing. Carlos Reyes por la
dirección y motivación necesaria
para el desarrollo del presente
trabajo.
Al Ing. Felipe Puente por
permitirme desarrollar el
presente trabajo en la Empresa
Constructora Cima.
Al Ing. Washington Puente por
su apoyo.
I
ÍNDICE DE CONTENIDOS
PÁGINA
RESUMEN ................................................................................................. XIII
ABSTRACT ................................................................................................. XV
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO .................................................. 1
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 2
1.3. HIPÓTESIS ........................................................................................... 2
1.4. ALCANCE DEL TRABAJO .................................................................... 2
1.5. JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 3
2. FUNDAMENTO TEÓRICO .................................................................... 4
2.1. PRODUCTIVIDAD ................................................................................ 4
2.2. LEAN MANUFACTURING ................................................................... 6
2.2.1. SIETE DESPERDICIOS ..................................................................... 8
2.2.1.1. Sobreproducción ............................................................................. 8
2.2.1.2. Inventarios ...................................................................................... 9
2.2.1.3. Proceso inapropiados ..................................................................... 9
2.2.1.4. Defectos .......................................................................................... 9
2.2.1.5. Transportes innecesarios .............................................................. 10
2.2.1.6. Esperas innecesarias .................................................................... 10
2.2.1.7. Movimientos innecesarios .............................................................. 10
2.3. HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING ........................................ 10
2.3.1. VALUE STREAM MAPPING .............................................................. 11
II
PÁGINA
2.3.1.1. Proceso ............................................................................................ 15
2.3.2. 5´S .................................................................................................... 16
2.3.3. POKA YOKE ..................................................................................... 21
2.3.4. TRABAJO ESTANDARIZADO .......................................................... 22
2.3.4.1. Estrategia Push y Pull ..................................................................... 23
2.3.5. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL ...................................... 23
2.3.6. HEIJUNKA ....................................................................................... 24
2.3.7. KAIZEN ............................................................................................ 25
3. METODOLOGÍA ....................................................................................... 26
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................... 26
3.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL INICIAL ................................................. 34
3.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ..................................................... 36
3.4. GERENCIAMIENTO VISUAL ................................................................. 37
3.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
...................................................................................................................... 39
3.4.2. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA
CONTÍNUA .................................................................................................. 41
3.5. METODOLOGÍA 5`S ............................................................................. 46
3.5.1 PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S ........................... 46
3.5.2. CHECK LIST 5´S ................................................................................ 51
3.6. TRABAJO ESTANDARIZADO ............................................................... 51
3.6.1. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS ............................................... 52
4. RESULTADOS ......................................................................................... 54
4.1. VSM INICIAL ......................................................................................... 57
III
PÁGINA
4.2. VSM FINAL ........................................................................................... 72
4.3. DESPLIEGUE DE INDICADORES DE GERENCIAMIENTO VISUAL
PARA MEJORA CONTINUA......................................................................... 74
4.3.1. INDICADORES ................................................................................... 75
4.4. IMPLEMENTACIÓN 5`S ....................................................................... 87
4.4.1. Seiri – Clasificar ................................................................................. 88
4.4.2. Seiton – Organizar ............................................................................. 96
4.4.3. Seiso – Limpieza ................................................................................ 99
4.4.4. Seiketsu – Estandarización .............................................................. 102
4.4.4.1. Check list 5´S ................................................................................. 102
4.4.5. Shitsuke – Disciplina ......................................................................... 100
4.5. TRABAJO ESTANDARIZADO ............................................................. 100
4.5.1. HOJAS DE PROCESO .................................................................... 105
4.6. PRODUCTIVIDAD LABORAL ............................................................. 114
4.6.1. PRODUCTIVIDAD LABORAL IDEAL .............................................. 114
4.6.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL INICIAL ............................................ 115
4.6.3. PRODUCTIVIDAD LABORAL FINAL ESTIMADA ........................... 116
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 118
5.1. CONCLUSIONES ............................................................................... 118
5.2. RECOMENDACIONES ....................................................................... 119
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 121
ANEXOS ..................................................................................................... 123
IV
ÍNDICE DE TABLAS
PÁGINA
Tabla 1. Datos estimados para productividad laboral inicial 35
Tabla 2. Identificación de problemas en la línea de producción 37
Tabla 3. Control de documentación 40
Tabla 4. Clasificación de materiales por su frecuencia de uso 50
Tabla 5. Entrega de materia prima (Acero) 67
Tabla 6. Entrega materia prima (Alambre tubular 1.2) 67
Tabla 7. Entrega de materia prima (Electrodos) 68
Tabla 8. Entrega de materia prima (CO2, oxígeno, acetileno) 68
Tabla 9. Entrega de materia prima (boquillas y discos de corte) 69
Tabla 10. Entrega de materia prima (alambre Mig 0.9) 69
Tabla 11. Cronograma de implementación y seguimiento del plan de Mejora
Continua 83
Tabla 12. Listado para determinar el material necesario 89
Tabla 13. Listado para determinar el material innecesario 90
Tabla 14. Listado para determinar las fuentes de contaminación 91
Tabla 15. Estimado de recursos para señalización de pisos 97
Tabla 16. Formato Calificación de auditoría 5`S 100
Tabla 17. Check list 5’S planta 101
Tabla 18. Check list Oficinas 102
Tabla 19. Plan de acción de Check List 103
Tabla 20. Base para planes de acción Check List 5`S 104
Tabla 21. Productividad laboral ideal 114
Tabla 22. Productividad laboral inicial 115
V
PÁGINA
Tabla 23. Productividad laboral final estimada 116
Tabla 24. Listado de material necesario primera hoja 123
Tabla 25. Listado de material necesario segunda hoja 124
Tabla 26. Listado de material innecesario primera hoja 125
Tabla 27. Listado de material innecesario segunda hoja 126
Tabla 28. Control de documentación 127
Tabla 29. Toma de tiempos inicial de vigas 128
Tabla 30. Toma de tiempos inicial de columnas 129
Tabla 31. Toma de tiempos de cambio inicial 130
Tabla 32. Toma de tiempos final de vigas 131
Tabla 33 . Toma de tiempos final de columnas 132
Tabla 34. Toma de tiempos de cambio final 133
VI
ÍNDICE DE FIGURAS
PÁGINA
Figura 1. Sistema de producción Toyota 7
Figura 2. Siete desperdicios 8
Figura 3. Mapeo de la cadena de valor total 11
Figura 4. Diferencias entre mapeo de la cadena de valor y análisis de la
cadena de valor 13
Figura 5. Simbología del Mapeo de la cadena de valor 14
Figura 6. Ilustración VSM 15
Figura 7. Elementos de un proceso 16
Figura 8. Clasificar 18
Figura 9. Organizar 19
Figura 10. Limpieza 19
Figura 11. Estandarizar 20
Figura 12. Disciplina 20
Figura 13. Ubicación Constructora Cima 26
Figura 14. Layout inicial 28
Figura 15. Diagrama de análisis de recorrido inicial de material en
proceso 29
Figura 16. Planta general de la Empresa 30
Figura 17. Área de preparación de material 31
Figura 18. Área de producto en proceso y almacenamiento de materia
prima 31
Figura 19. Área de unión de vigas y columnas 32
Figura 20. Área de soldadura 32
VII
PÁGINA
Figura 21. Área de limpieza 33
Figura 22. Área de pintura y verificación final 33
Figura 23. Ciclo de Demming enfocado a la aplicación de la metodología
5’S 47
Figura 24. Proceso de implementación de la metodología 5’S 49
Figura 25. Estandarización de un proceso 52
Figura 26. Layout final Empresa Constructora Cima S.A. 55
Figura 27. Diagrama de análisis de recorrido final de material en proceso
Constructora Cima S.A. 56
Figura 28. Diagrama de tortuga general de la Empresa Constructora
Cima S.A. 60
Figura 29. Diagrama de tortuga área de preparación de material
Constructora Cima S.A. 61
Figura 30. Diagrama de tortuga área de unión de vigas y columnas
Constructora Cima S.A. 62
Figura 31. Diagrama de tortuga área de soldadura de vigas y columna
Constructora Cima S.A. 63
Figura 32. Diagrama de tortuga área de limpieza de vigas y columnas
Constructora Cima S.A. 64
Figura 33. Diagrama de tortuga área de pintura de calidad de vigas y
columnas Constructora Cima S.A. 65
Figura 34. Diagrama de tortuga área de inspección final Constructora
Cima S.A. 66
Figura 35. VSM INICIAL Constructora Cima S.A. 71
Figura 36. VSM FINAL Constructora Cima S.A. 73
VIII
PÁGINA
Figura 37. Categorías involucradas para el desarrollo del plan de mejora
continua 74
Figura 38. Ciclo de desarrollo del plan de mejora continua 75
Figura 39. Formato Cero Defectos (Área de calidad) 78
Figura 40. Formato FTQ (Área de Calidad) 79
Figura 41. Formato para reporte de producción (Área de producción) 80
Figura 42. Formato O.E.E. (Área de mantenimiento) 81
Figura 43. Indicador de Seguridad Industrial 82
Figura 44. Cartelera de despliegue del Plan de mejora continua
Constructora Cima S.A. 84
Figura 45. Formato de solución de problemas 86
Figura 46. Organigrama de Equipo 5´S 87
Figura 47. Etiqueta de Material Innecesario 92
Figura 48. Material Innecesario mascarilla Constructora Cima S.A. 93
Figura 49. Material innecesario desperdicio de alambre para soldadura
Constructora Cima S.A. 93
Figura 50. Material innecesario disco de corte Constructora Cima
S.A. 93
Figura 51. Material innecesario galón de plástico de desoxidante
Constructora Cima S.A. 94
Figura 52. Material innecesario galón de pintura Constructora Cima S.A. 94
Figura 53. Material innecesario mandil de protección individual de cuero
Constructora Cima S.A. 94
Figura 54. Etiqueta de Material Innecesario 95
IX
PÁGINA
Figura 55. Material sospechoso retazos para empates cuadrados
Constructora Cima S.A. 96
Figura 56. Material sospechoso retazos para empates rectangulares
Constructora Cima S.A. 96
Figura 57. Layout con señalización de pisos Constructora Cima S.A. 98
Figura 58. Hoja de proceso para Preparación de material Constructora
Cima S.A. 108
Figura 59. Hoja de proceso para Unión de Vigas Constructora
Cima S.A. 109
Figura 60. Hoja de proceso para Unión de Columnas Constructora
Cima S.A. 110
Figura 61. Hoja de proceso para Soldadura de Vigas y Columnas
Constructora Cima S.A. 111
Figura 62. Hoja de proceso para Limpieza de Vigas y Columnas
Constructora Cima S.A. 112
Figura 63. Hoja de proceso para Pintura e Inspección final de Vigas y
Columnas Constructora Cima S.A. 113
Figura 64. Productividad laboral ideal por persona Constructora
Cima S.A. 114
Figura 65. Productividad laboral inicial por persona Constructora
Cima S.A. 115
Figura 66. Productividad laboral final estimada por persona Constructora
Cima S.A. 116
Figura 67. Comparativo productividad laboral por hora trabajada y
porcentaje laboral por persona por hora trabajada Constructora
Cima S.A. 117
X
ÍNDICE DE ECUACIONES
PÁGINA
Ecuación 1. Índice de productividad 4
Ecuación 2. Productividad Laboral 34
Ecuación 3. Índice de porcentaje de producto OK 42
Ecuación 4. Cálculo FTQ 42
Ecuación 5. Índice de producción 44
Ecuación 6. Cálculo O.E.E. 45
Ecuación 7. Cálculo de disponibilidad de equipos o máquinas 45
Ecuación 8. Cálculo de calidad de equipos o máquinas 45
Ecuación 9. Cálculo de rendimiento de equipos o máquinas 45
XI
ÍNDICE DE ANEXOS
PÁGINA
Anexo 1. Listados de material necesario e innecesario 123
Anexo 2. Control de documentación 127
Anexo 3. Tomas de tiempo estimada 128
Anexo 4. Diagrama de Ishikawa 134
XII
NOMENCLATURA O GLOSARIO
VSM Value Stream Mapping.
SIPOC Herramienta de Seis Sigma, representación gráfica de un proceso
de gestión.
TC Tiempo de ciclo.
TCP Tiempo de cambio de pieza.
EPI Equipo de protección individual.
XIII
RESUMEN
El presente trabajo fue desarrollado a fin de poder desarrollar una
metodología para la mejora de los procesos productivos de la Empresa
Constructora Cima, mediante el uso de herramientas Lean Manufacturing.
Una de las prioridades fue identificar los problemas reales de la empresa a
fin de poder desarrollar una metodología acorde a las necesidades de cada
uno. Para poder identificar estos problemas fue necesario en conjunto con el
personal, analizar cada una de las falencias de la planta y donde se
producían las demoras que hacían que el personal deba cubrir su
producción con horas extras adicionales, ocasionando costos innecesarios a
la empresa. Después de analizar estos problemas se procedió a graficar la
situación actual de la empresa con una herramienta adecuada para este
proceso que es el VSM, aquí se procede a ver en realidad donde se
generaban los desperdicios de la empresa. Se procede a dar prioridad a los
problemas de la empresa y se empieza con el desarrollo de la metodología
que contempla: mejora de los procesos mediante la metodología 5´S, en
conjunto con el personal de planta se procede a clasificar todo lo que se
tenía en la planta con el fin de segregar lo que en realidad se estaba usando
y lo que ya no servía, a fin de mantener esta buena práctica de manufactura
se crea un procedimiento con el fin de mejorar en el uso de esta
herramienta. También se procede a identificar los materiales con los criterios
de innecesarios y sospechosos. A fin de poder mantener una secuencia
correcta del flujo del material dentro de la planta se procede a cambiar el
Layout de la misma para evitar demoras innecesarias en la preparación del
material. Se deja plasmada la oportunidad de señalizar los pasillos y áreas
productivas de la empresa con el fin de que la empresa si lo considera
necesario a futuro lo implemente. Se establece un organigrama de Equipo
de 5´S con el fin de realizar auditorías mediante Check List tanto de planta y
de oficina con el fin de colaborar al proceso de implementación por parte de
la empresa. Para lograr que se mejoren los tiempos de producción se
procede a realizar hojas de proceso con el fin de que los operarios sepan
XV
ABSTRACT
This work was developed in order to be able to develop a methodology for
the improvement of the production processes from the top construction
company, through the use of tools of Lean Manufacturing. One of the
priorities was to identify the real problems of the company in order to be able
to develop a methodology according to the needs of each one. To identify
these problems it was necessary in conjunction with staff, analyze each of
the flaws of the plant and where delays that made it staff need to be covered
with additional overtime production, causing unnecessary costs to the
company. After analyzing these problems was to illustrate the current
situation of the company with a great tool for this process which is the VSM,
here is actually see where the company waste were generated. It´s to give
priority to the problems of the company and begins with the development of
the methodology which includes: improvement of processes using the 5´S
methodology, together with plant personnel proceed to classify everything he
had on the ground in order to segregate what in fact was, in order to maintain
this good manufacturing practice creates a procedure in order to improve the
use of this tool. We also proceed to identify materials with unnecessary and
suspicious criteria. In order to be able to maintain a correct sequence of the
flow of the material within the plant is to change the layout the same to avoid
unnecessary delays in the preparation of the material. The opportunity to
signal corridors and productive business areas so the company if it considers
it necessary in the future to implement it is left captured. A flow chart of 5´S
team is made in order to conduct audits using Check List both plant and
office in order to contribute to the process of implementation of the company.
To achieve that they will improve production times required to process sheets
in order that operators know what is the estimated time that may take time to
each operation that they have to made.
1
1. INTRODUCCIÓN
“Hoy en día en mayor o menor grado, dependiendo del sector industrial, las
empresas de manufactura están siendo presionadas por sus clientes, con
requerimientos de rapidez en tiempos de entrega, desarrollo e innovación de
nuevos productos, entrega en lotes pequeños más frecuentes y con mayor
variedad de productos, precios con tendencia decreciente, cero defectos de
calidad y confiabilidad y en ocasiones fabricación a la medida”. (Aguilar,
2002).
Esta es una de las causas por las cuales se ve en la necesidad de aplicar
herramientas Lean Manufacturing en la Empresa Constructora Cima.
Conforme pasa el tiempo y si tomamos en cuenta que la empresa no es
productiva debido a que “tienen pocas posibilidades de ganar por ser lentas
y poco flexibles en su reacción ante los cambios “ (Aguilar, 2002), debido a
un sistema de manufactura convencional que no ayuda a la empresa a ser
más rápida en la entrega de sus productos y también debido a que maneja
recursos de una manera que no pueden ser aprovechados al máximo,
impidiendo así su desarrollo adecuado para lograr ser una empresa
productiva.
Dentro de los problemas que posee la Empresa Constructora Cima es que al
no aprovechar al máximo sus recursos se tienen costos adicionales
generados en el proceso que no generan ningún valor agregado al producto.
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio es incrementar la productividad en el proceso
de producción de la Empresa Constructora Cima mediante la aplicación de
Herramientas Lean Manufacturing.
2
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la situación actual de la Constructora CIMA.
• Mapear la Cadena de Valor en el área de producción.
• Identificar y aplicar las herramientas Lean Manufacturing adecuadas.
• Desarrollar un sistema de indicadores.
• Validar la implementación de las herramientas.
1.3. HIPÓTESIS
Mediante la aplicación de Herramientas Lean Manufacturing en la Empresa
Constructora Cima se podrá incrementar la productividad en el proceso de
producción.
1.4. ALCANCE DEL TRABAJO
A través de la elaboración del presente trabajo se pretende ayudar a la
Empresa Constructora CIMA a adoptar sistemas de producción basado en
Lean Manufacturing.
Para lograr la minimización de costos y la optimización del uso de sus
recursos, al hacer esto la Empresa Constructora CIMA logrará incrementar
su productividad.
Después de realizar el mapeo de la cadena de valor, se procederá a
determinar los desperdicios y las Herramientas Lean Manufacturing
adecuadas para incrementar la productividad en el proceso de producción y
validar la aplicación el trabajo de tesis cuando se haya demostrado que la
productividad de la empresa si se incrementó.
3
1.5. JUSTIFICACIÓN
La justificación de este trabajo se basa en la mejora de los procesos de la
Constructora Cima en base a la necesidad de aplicar Herramientas Lean
Manufacturing, que en muchas áreas productivas de la industria han sido el
pilar fundamental de la productividad y eficacia de los procesos “El Lean
manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro mediante la
utilización de una colección de herramientas” (Carreras M.R. 2004).
Se ve la necesidad de llegar a ser más productivos en el mercado, lo cual
permitirá alcanzar logros mediante el uso tanto de su capital físico como de
su capital humano.
“La productividad ha sido un tema muy estudiado y aplicado en las empresas
manufactureras, ya sea que fabriquen un producto o que entreguen un
servicio. El objetivo de las empresas además de ser rentables es ser
productivas, esto quiere decir, aprovechar al máximo los recursos
disponibles” (Padilla, 2010).
4
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. PRODUCTIVIDAD
La productividad implica el buen uso o el uso eficiente de los recursos
disponibles en un proceso, mediante la reducción de costos dirigidos a la
disminución de desperdicios que se obtienen en un proceso manufacturero.
“La productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar
respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y
financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su
potencial y obtener a cambio un mejor nivel en su calidad de vida” (García,
2010).
En término laboral a la productividad se la considera un indicador de
rendimiento, es decir que alguien es productivo cuando con una cantidad de
insumos dados en un periodo de tiempo logra obtener el máximo de
productos.
Al mejorar la productividad se ahorran recursos que se pueden estar
perdiéndose en el proceso; al ahorrar recursos, los costos operativos
disminuyen y de esta manera se genera un ahorro que permite obtener una
mejor rentabilidad de los productos.
La fórmula que se usa para calcular el índice de productividad de acuerdo a
(SNIEG, 2012) y la más sencilla es:
����������� =� ���
������=���������
��������=���������
���������
[1]
5
Además de la relación entre productos y recursos hay varios factores que
influyen en si una empresa es productiva o no:
• La calidad de la materia prima necesaria y su disponibilidad.
• Factores externos: como la demanda del producto, la competencia de
la empresa o su vez las Reglamentaciones gubernamentales.
• La calidad del producto que puede satisfacer la necesidad del cliente
y la calidad del proceso que nos permite llegar a la obtención de un
producto acorde a las necesidades del mercado.
• La calidad y eficiencia que demuestra la mano de obra de los
operarios y a su vez que los materiales que usan sean acordes a lo
que se necesita.
• Factores que afectan directamente al proceso como: equipo
inadecuado de acorde al proceso, espacios físicos mal utilizados, falta
de automatización de los equipos, etc.
Es necesario tomar en cuenta que ser productivos en una empresa también
representa beneficios tales como:
• Cuando una empresa es productiva de cierta forma logra asegurar su
permanencia en el mercado a largo plazo, debido a que su cliente
confía en el producto que recibe y no siente la necesidad de buscar
otro proveedor.
• La empresa logra ser flexible en sus procesos, es decir logra
satisfacer la demanda de su cliente.
• También se ven beneficios en sus costos, logra minimizar los
desperdicios que generan retrasos de producción, elimina costos
generados por no ser productivos y que incurren en costos adicional a
su producto final que no le generan ningún valor agregado al mismo.
6
2.2. LEAN MANUFACTURING
Se “denominó como Lean Manufacturing al grupo de métodos que había
utilizado desde la década de los años sesenta con la participación de Taiichi
Onho y Shigeo Shingo, con objeto de minimizar el uso de recursos a través
de la empresa para lograr la satisfacción del cliente, reflejado en entregas
oportunas de la variedad de productos solicitada y con tendencia a los cero
defectos” (Aguilar, 2002).
Después de la segunda guerra mundial empieza el crecimiento de empresas
manufactureras de producción a mayor escala, que buscaban el aumento de
la demanda y mantener una estabilidad económica.En vista de sus
necesidades adoptan este sistema a fin de mantener estas dos cosas, la
producción a gran escala en conjunto con mantener ganancias,
descubriendo que al adoptar esta metodología, podrían lograr estas dos
cosas, produciendo con cero defectos y optimizando sus procesos.
Es así que la metodología Lean Manufacturing empieza a tomar fuerza en el
siglo XX, al ser capaz de demostrar su capacidad de la mejora total en los
procesos de las empresas manufactureras.
Considerando así a los clientes como el principal objetivo de la producción
ajustada, ya que ellos son los que dan el valor necesario al producto.
Lean Manufacturing o Manufactura esbelta, es una filosofía enfocada al
aprovechamiento total de los recursos que se utiliza para desarrollar
productos con mejor calidad y reduciendo al máximo los costos, tiene por
“objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la utilización de una
colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, kanban, kaizen, heijunka,
jidoka, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares
del lean manufacturingson: la filosofía de la mejora continua, el control total
de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el
potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los operarios”
(Carreras, 2010). Mediante Lean manufacturing se puede conocer y localizar
7
en que parte del proceso productivo se genera desperdicios, que no permite
que el proceso sea más rápido, para ello se usa una herramienta muy
conocida llamada los siete desperdicios.Según (Cuatrecasas, 2010) es
necesario eliminar los desperdicios, o cuanto menos reducir al máximo los
mismos, para conocer las actividades que están causando problemas en los
procesos productivos.
Los resultados que se obtiene al aplicar la filosofía Lean Manufacturing son:
• Calidad a la primera vez: evitar defectos en el producto, si el producto
tiene la calidad deseada a la primera vez no es necesarios realizar un
re trabajo y por ende se evitan costos innecesarios.
• Aumento de productividad: al aumentar la productividad se puede
producir a mayor escala y satisfacer la demanda del cliente.
• Rotación de inventario: uno de los logros más grandes al aplicar Lean
Manufacturing es evitar tener el inventario estancado sin
aprovecharlo.
Figura 1. Sistema de producción Toyota (Liker, 2006).
8
2.2.1. SIETE DESPERDICIOS
A un desperdicio se lo considera algo innecesario que genera costos
adicionales a un producto, o a su vez actividades, materiales, que no
generan valor agregado al producto o al servicio que se le da a un cliente
final.
Dentro de la filosofía lean, es necesario identificar en que parte del proceso
se generan este tipo de desperdicio, si se desea obtener un plan de mejora
enfocado a optimizar la empresa.
Figura 2. Siete desperdicios (Jose Manuel Yagüe, 2011)
2.2.1.1 Sobreproducción
“El exceso de producción está en la base de toda gestión incorrecta y de
todos los despilfarros” (Cuatrecasas, 2010).
El exceso de producción se presenta cuando la empresa asume que desea
todo lo que se está produciendo, sin que tenga una demanda que abarque la
cantidad requerida por parte de su cliente.
9
Este problema influye en gastos adicionales a la empresa, ya que como
tiene más de lo necesario producido, se necesita espacio físico para
almacenar su producción, bodegas adicionales, personal y maquinaria que lo
movilice.
Al tener una sobreproducción, no se tiene flujo de inversión, es decir todo el
dinero que se utilizó para la producción está estancado y no genera rotación
del mismo.
2.2.1.2. Inventarios
“El inventario se define como bienes ociosos almacenados, en espera de ser
utilizados. Hay muchos tipos de inventarios; por ejemplo, inventarios de
materias primas, inventarios de materiales en proceso, inventarios de
productos terminados, inventarios de efectivo y hasta inventarios de
individuos” (EPPEN, 2000)
De acuerdo con (Cuatrecasas, 2010), el exceso de existencias o el exceso
de inventario que se tiene debido a la sobreproducción supone un costo
adicional sobre el valor del producto terminado.
Este caso se presenta cuando la producción no se basa en los requisitos del
cliente.
2.2.1.3. Procesos inapropiados
Por lo general los procesos inapropiados se dan cuando el trabajador no
utiliza las herramientas o maquinarias adecuadas para realizar su trabajo,
también se presentan cuando la empresa excede la calidad que es requerida
por su cliente.
2.2.1.4. Defectos
Los defectos generados por varias razones:
10
Implican un gasto adicional, se debe reprocesar el mismo lo cual genera
tiempo y costos adicionales que a su vez no están generando valor
agregado al producto.
2.2.1.5. Transportes innecesarios
Los transportes innecesarios se da cuando existen transportes de un lado al
otro en el proceso de producción ya sea de piezas, materia prima o producto
terminado.
2.2.1.6. Esperas innecesarias
Al igual que los transportes innecesarios las esperas innecesarias consumen
mucho tiempo del trabajo del operador, ya sea por buscar la herramienta
adecuada para realizar su trabajo lo cual no la tiene en su puesto de trabajo,
o por no tener todas las partes necesarias para realizar su trabajo.
Es decir un ejemplo puede ser cuando el operador se encuentra en una línea
de ensamble y no lo han abastecido con lo necesario para realizar su
producto, esto genera una espera innecesaria.
2.2.1.7. Movimientos innecesarios
Los movimientos innecesarios se dan cuando se realizan movimientos
dentro de la planta ya sea de inventarios o a su vez cuando los operadores
van de un lugar a otro innecesariamente, al igual que el resto de
desperdicios se generan costos adicionales y pérdida de tiempo.
2.3. HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING
A continuación se detallan las herramientas Lean Manufacturing:
11
2.3.1. VALUE STREAM MAPPING (CADENA DE VALOR)
“El value stream mapping (VSM), es una visión del negocio donde se
muestra tanto el flujo de materiales como el flujo de información desde el
proveedor hasta el cliente” (Carreras, 2010).
Mapeo de la Cadena de Valor o ValueStreamMappingabarca todos los
pasos desde el diseño de un producto, la producción del mismo y entrega el
cliente final.
Figura 3. Mapeo de la cadena de valor total (Carreras, 2010)
Esta herramienta permite entender a través de iconos, la secuencia de la
información y el flujo de un producto por todas las etapas que componen la
cadena de valor.
De acuerdo con (Gómez, 2008) la cadena de valor es la herramienta
principal en el análisis estratégico de costos en un negocio, está relacionada
tanto con la cadena de suministros de sus proveedores como de sus
clientes. Además la cadena de actividades se debe desarrollar para poder
entender cómo se desarrolla un producto desde que se empieza a localizar
las materias primas necesarias, construcción de los herramentales
necesarios para la producción o ensamblaje, seguido por la distribución
hasta llegar al cliente final. A su vez es una herramienta que nos facilita la
12
medición de las actividades que permiten conseguir los objetivos de
negocios planteados por la empresa.
Mediante el mapeo de la cadena de valor se pueden detectar ventajas
competitivas en el proceso de una empresa, permite dar a conocer a todo el
personal los puntos de mejora priorizando el mejoramiento de los procesos.
El flujo de valor permite conocer la secuencia del valor agregado que aporta
el producto para el cliente final.
Otra ventaja del mapeo de la cadena de valor es que permite visualizar de
mejor manera la planeación estratégica de la empresa.
Para facilitar la elaboración del mapeo de la cadena de valor existen varios
diagramas como:
• Diagramas de proceso.
• Diagramas de tortuga.
• SIPOCS (Supplier, inputs, process, outputs, customers).
Los cuales se les consideran la partida para la elaboración del mapeo de la
cadena de valor.
Cuando se haya establecido los proveedores, procesos y clientes, se puede
dibujar el mapeo de la cadena de valor en base a:
• Plan estratégico concebido por la empresa.
• Costos.
• Procesos.
• Aspectos importantes tomados en cuanta por la alta dirección.
Una vez establecido el mapeo de la cadena de valor inicial, se puede tomar
iniciativas que permitan la mejora de los procesos mediante aplicación de
herramientas o a su vez contratando personal o adquiriendo equipos
necesarios a fin de lograr las metas planteadas.
13
Existen diferencias entre el mapeo de la cadena de valor y el análisis de la
cadena de valor:
Figura 4. Diferencias entre mapeo de la cadena de valor y análisis de la cadena de valor
El VSM por medio de gráficos, símbolos o iconos, muestra la secuencia de
toda la información, procesos o materiales, que siguen la secuencia de la
misma:
Mapeo de la cadena de valor Análisis de la cadena de valor
Planificación estratétiga a corto plazo.
Localiza actividades que no agregan valor en
cada uno de los procesos
Las mejoras en los procesos son fáciles de
implementar porque abarca solo un proceso
Analiza cada uno de los procesos
Planificación estratégica a largo plazo
Localiza actividades que no agregan valor entre
procesos
Las mejoras en los procesos son difíciles de implementar porque son altamente significativas
Se dirige a toda la cadena de valor de la
empresa
15
Abarca todas las actividades o pasos que pueden agregar valor o no a un
producto, las cuales son necesarias para fabricarlo o a su vez dar un servicio
al cliente final.
Figura 6. Ilustración VSM (Carreras, 2010)
Tiene por objetivo identificar todas las etapas o actividades dentro de una
empresa desde la obtención de la materia prima hasta llegar al producto
terminado, las cuales conforman la cadena de valor que está ligada por:
1. La cadena de valor de los proveedores.
2. La cadena de valor de la misma empresa o unidad de negocio.
3. La cadena de valor de distribución de su producto terminado.
Para obtener la información de la cadena de valor es preferible elaborar un
diagrama de tortuga, de proceso o un SIPOC que ayuda a ordenar la
información obtenida y permite visualizar sus actividades, entradas y salidas.
2.3.1.1 Proceso
Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, que
permiten la transformación de materias primas en un producto terminado con
valor agregado.
Dentro de los recursos que forman parte de un proceso tenemos:
• Personal.
16
• Materias primas.
• Materiales.
• Equipos.
• Servicios básicos.
• Infraestructura.
Para determinar las variantes del proceso se debe cumplir lo siguiente:
a. Un proceso consta de entradas, salidas, soportes y procedimientos.
b. Siempre debe existir una retroalimentación al personal cuando existan
cambios en el mismo.
Figura 7. Elementos de un proceso
2.3.2. 5’S
“Las 5s son cinco principios Japoneses cuyos nombres comienzan por S y
que van todos en la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada”
(Sacristán, 2005)
Se la considera la base de la filosofía Lean Manufacturing, gracias a esta
herramienta se logra tener una disciplina en el puesto de trabajo, ya sea en
la planta o a nivel administrativo.
Los principales objetivos de la aplicación de esta herramienta son:
17
o Eliminar objetos en el puesto de trabajo que haga que este sea en
vano.
o Organizar la estructura del puesto de trabajo de forma eficaz y
eficiente.
o Implementar un nivel de limpieza más a fondo.
o Prevenir futuras malas condiciones (material considerado basura) en
el puesto de trabajo.
Se ve la necesidad de aplicarla cuando se observan varios factores tales
como:
� Cuando se dedica una jornada de trabajo entera a limpiar la empresa
o la planta.
� Se observa cantidad de material que ya no se usa y por ende ocupa
un espacio que podría ser utilizado para una labor que agregue valor
al producto o al servicio que se da dentro de la empresa.
� Cuando una máquina, herramentales, herramientas no funcionan y no
se determinó a tiempo su valor dentro de la empresa.
� No se puede ubicar fácilmente documentos en el momento y la hora
requeridos dentro del espacio designado para ello.
� No se aprovecha completamente los espacios ya sea en el área
productiva o administrativa, lo que genera gastos de mantenimiento
adicionales.
� Cuando los productos no salen bien a la primera vez, existe defectos
en los mismos y no se puede determinar en qué parte del proceso se
están generando los mismos.
Los nombres de las 5`S son los siguientes:
• Seiri (Clasificar): permite revisar todas las herramientas que se tienen
en el puesto de trabajo o los objetos necesarios para desarrollar el
trabajo, a fin de mantener una clasificación adecuada y poder retirar lo
que es innecesario. Es decir, desechar las cosas que no son útiles.
18
• Se debe cumplir los siguientes pasos para poder clasificar de una
manera correcta todo lo que se tiene en el puesto de trabajo:
a) Identificar los sobrantes.
b) Crear un área temporal donde almacenar los desperdicios.
c) Clasificar los sobrantes e identificarlos con ayuda visuales
como:
� Objetos que se pueden recuperar o reutilizar.
� Objetos que se pueden reparar o arreglar.
� Basura ya no utilizable o reciclable.
Figura 8. Clasificar (Sacristán, 2005)
• Seiton (Organizar): tener todas las herramientas o equipos en un
lugar definido a fin de facilitar nuestro trabajo:
a) Ya eliminado todo lo que no se usa, se debe reorganizar el
área.
b) Las herramientas u objetos que se usan en el puesto de
trabajo, deben ser colocados en un lugar de fácil acceso para
evitar demoras al momento de encontrarlos.
c) Si es necesario, se debe realizar otra distribución del puesto de
trabajo.
d) Por último se debe buscar un sitio de fácil almacenamiento
para todo lo que se ocupa en el puesto de trabajo.
19
Figura 9. Organizar (Sacristán, 2005)
• Seiso (Limpieza): aplica a limpieza de todo nuestro puesto de trabajo,
es decir mantener todo limpio y en su sitio a lo largo de nuestra
jornada de trabajo:
a) Es necesario limpiar todo el puesto de trabajo para lograr crear
un ambiente de trabajo saludable.
b) Limpiar los implementos usados en el puesto de trabajo para
que estén en buen estado.
c) Al final de la jornada de trabajo es necesario dejar el puesto
completamente limpio, a fin de que a la siguiente jornada no se
ocupe tiempo valioso para el inicio de producción.
d) Cuando se limpia también se hace mantenimiento preventivo
sin ser necesarios reemplazar muy frecuentemente los
implementos de trabajo.
Figura 10. Limpieza (Sacristán, 2005)
20
• Seiketsu (Estandarizar): nos ayuda a aplicar los controles necesarios
o guías necesarias a fin de mantener nuestro puesto de trabajo
clasificado, organizado y limpio:
a) Se debe establecer métodos.
b) Crear procedimientos.
c) Utilizar ayudas visuales a fin de mantener todo en su sitio.
Figura 11. Estandarizar (Sacristán, 2005)
• Shitsuke (Disciplina): implica desarrollar una conciencia de disciplina
a fin de mantener todo en su sitio y ayudar al resto de personas que
desarrollen la misma disciplina:
a) Se debe verificar a diario el cumplimiento.
b) Siempre mejorar lo que se pueda.
c) Convertir las 5`S en una rutina.
Figura 12. Disciplina (Sacristán, 2005)
21
2.3.3. POKA YOKE (METODO A PRUEBA DE ERROR)
“Es una técnica de calidad que significa a prueba de errores. La idea
principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de
presentarse. La finalidad del Poka-Yoke es eliminar los defectos en un
producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presentan lo
antes posible. Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda
a prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy
obvios para que el trabajo se dé cuenta y los corrija a tiempo”(Rivera, 2006).
Poka-Yoke o método a prueba de error es un dispositivo que ayuda a evitar
errores. Esta herramienta evita que se creen defectos en el flujo de
producción o a su vez evita accidentes de cualquier tipo entre máquina y
usuario los cuales se encuentran directamente relacionados.
El método a prueba de error se lo utiliza de dos maneras, como un sistema
de detección para evitar errores, o como un sistema de alarmas o sonidos
para avisar al operador cuando se crea un defecto en el producto.
Se la considera una herramienta para implementar métodos simples tales
como:
• Prevenir defectos en el producto.
• Detectar cualquier causa de error.
• Controlar el proceso.
Como principal propósito tiene es:
• Facilitar el trabajo a los operarios para evitar que pongan demasiada
atención en los detalles que muchas veces pueden resultar
imperceptibles.
• La eliminación completa de los defectos en los productos.
• Inspección al 100%.
22
2.3.4. TRABAJO ESTANDARIZADO
“El trabajo estandarizado hace referencia al conjunto de procedimientos que
definen el mejor método posible de trabajar para que todos los operarios
desarrollen de la misma manera los distintos procesos de fabricación y
ensamble, lo cual facilita el éxito para la obtención de altos niveles de
productividad, calidad y seguridad” (Carreras, 2010).
El trabajo estandarizado logra hacer que una tarea se haga siempre de la
misma manera en un proceso productivo, lo que permite mantener siempre
un mismo tiempo y la misma calidad en el producto.
Al crear procesos limpios, estandarizados y flexibles siempre se tendrá un
mejor control de estos.
En el trabajo estandarizado se manejan las hojas de proceso, que son
formatos que describen las funciones de trabajo de un puesto específico,
nos ayudan a ver como se debe realizar el trabajo o tarea y en el tiempo que
se lo debe hacer, estas también nos ayudan para el entrenamiento
estandarizado de un miembro nuevo en el equipo de trabajo.
Lo ideal al momento de crear estas hojas de trabajo estandarizado, es que
en conjunto con los operarios se determine cuál es la mejor manera más
rápida y fácil de realizar un trabajo.
Dentro del trabajo estandarizado tenemos los siguientes elementos:
• El Tiempo Takt (TT): que es el tiempo en el que se debe realizar una
operación, el cual es una medición critica de medición de un trabajo
estandarizado, en empresas con estrategia Pull.
• Inventario en proceso (WIP).
• Secuencia de elementos de trabajo.
• Distribución ideal de la planta.
• Variabilidad de la velocidad en los procesos.
23
2.3.4.1 Estrategia Push y Pull
Las estrategias Push y Pull en una empresa manufacturera trabajan de
distinta forma.
Los sistemas Push (empujar), basan su producción en pronósticos u órdenes
de trabajo. En este caso sus procesos no se encuentran estandarizados ya
que no manejan productos fijos. Para poder estandarizar sus procesos se
pueden usar un estudio de tiempos de ciclos, considerando que sus
operaciones son muy variables.
Los sistemas Pull (jalar), permiten reabastecer lo que requiere el cliente o lo
que este ya ha consumido, sus procesos están estandarizado ya que
manejan familias de productos fijos que son requeridos de acuerdo al flujo
de la cadena de valor que requieren sus clientes. En este caso se puede
realizar un estudio de tiempos que nos permita obtener el Takt Time para
fijar tiempos para la realización de las operaciones en sus procesos.
2.3.5. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)
“El TPM es un sistema de gestión de mantenimiento que se basa, entre otros
fundamentos, en implantar el mantenimiento autónomo, que es llevado a
cabo por los propios operarios de producción, lo que implica
lacorresponsabilizarían activa de todos los empleados, sobretodo de los
técnicos y operarios de la planta” (Fernández, 2005)
El TPM fue desarrollado por Instituto Japonés de mantenimiento de planta (o
sus siglas en inglés “JIPM”), para el control de equipos automatizados en las
plantas.
Se lo realiza por operarios de producción a través de pequeños grupos.
El TPM se direcciona directamente a los equipos y herramentales del
sistema productivo. Lo que conlleva beneficios tales como:
• Disminución de paras de línea.
24
• Reducción de costos por productos dañados debido a las paras de
línea.
• Mayor control en los equipos y herramentales que posee la empresa o
la planta.
• Reducción del tiempo de espera de puesta a punto de los equipos o
herramentales al inicio de la producción.
Al realizar TPM en la empresa o planta se incrementa la eficiencia en cuanto
a los procesos.
2.3.6. HEIJUNKA
De acuerdo con (Carreras, 2010), Heijunka es una técnica capaz de adaptar
la producción de una empresa o una planta a la demanda fluctuante del
cliente, conectando toda la cadena de valor desde los proveedores hasta los
clientes. Esta palabra significa la demanda con las entregas requeridas por
el cliente.
• Uno de sus objetivos principales es fabricar lotes pequeños de varios
modelos en espacios cortos de tiempo, a lo contrario que se suelen
producir lotes grandes de un solo modelo.
• Permite tiempos de cambios y reacción más rápidos, se entregan
pequeños lotes más rápidos y de buena calidad.
• Siempre toma en cuenta la demanda del cliente lo que permite que no
se generan inventarios innecesarios.
• Busca lograr polivalencia en todo su personal para poder cumplir con
los cambios rápidos de producción siempre enfocado a la necesidad
del cliente.
Mediante esta herramienta se logra producir por pequeños lotes varios
modelos de productos en la línea de producción, esto permite amortiguar las
variaciones de la demanda comercial o la demanda del cliente.
Ayuda a fabricar la misma variedad de productos según la cartera de
pedidos.
25
También reduce los defectos y aprovecha al máximo el uso del personal
disponible a través de la normalización del trabajo.
2.3.7. KAIZEN
“Kaizen es la palabra japonesa para mejora constante o continua. El
elemento principal del kaizen es la gente involucrada en el proceso de
mejora. Kaizen incluye a todos los niveles de la organización y requiere de la
participación de todos los empleados – desde la alta dirección hasta los
distintos niveles del organigrama y los equipos de producción. Se anima a
cada persona a buscar nuevas ideas y oportunidades para mejorar aún más
la organización y sus procesos, incluso la reducción de desperdicio”
(Meyers, 2006). Al método Kaizen se lo considera como un método armónico
para el mejoramiento continuo, aplicable a todo nivel dentro de una empresa,
desde el rendimiento óptimo de una planta de producción hasta la más alta
gerencia siempre enfocada al mejoramiento continuo.
Con la aplicación de Kaizen en una empresa se logra:
• Reducción de los defectos de calidad, enfocándose en los PPM´S (En
un millón de productos cual es la cantidad de defectos que se
presentan).
• Reducir costos de inventarios, aumentando la rotación de producción
de productos.
• Reducir costos basados en los incrementos de productividad, tanto a
nivel operativo como administrativo.
• Reducción en los tiempos de respuesta, es decir lograr desarrollar
productos nuevos en tiempos cortos.
• Lograr convertirse a nivel competitivo en una empresa que ofrezca los
mejores productos a los mejores precios.
• Mejora de los diseños de los productos y procesos.
• Aumento de la rentabilidad de la empresa.
• Trabajo en equipo, que todas las áreas se encuentren involucradas.
26
3. METODOLOGÍA
Dentro de la metodología se contempla la investigación de nuevos
conocimientos a fin de dar soluciones a los problemas que pueda tener la
empresa en sus procesos.
La investigación empieza desde el análisis de la situación actual de la
empresa, siguiendo un proceso para identificar los problemas de la misma y
plantear soluciones a las deficiencias que se presentan, tomando en cuenta,
como base principal, a dónde se quiere enfocar las necesidades de la
empresa.
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Figura 13. Ubicación Constructora Cima (Google Earth, 2013)
La Empresa Constructora Cima fundada en el año 2001, ubicada en la
ciudad de Quito sector Carapungo, es una empresa dedicada a la
construcción de estructuras metalmecánicas de acuerdo a los
requerimientos de sus clientes para obras tales como:
• Edificios.
• Viviendas.
• Naves industriales.
• Infraestructuras para cubiertas.
27
Dentro de los procesos de la Empresa Constructora Cima se encuentran:
• Recepción de materia prima.
• Preparación de material.
• Unión de vigas o columnas.
• Soldadura.
• Limpieza de escoria.
• Pintura e inspección final.
Uno de los mayores problemas que presenta la Constructora es la falta de
conocimiento acerca de las herramientas Lean Manufacturing y cómo éstas
pueden ayudar a que los procesos se vuelvan más rápidos y efectivos.
Los trabajadores no cuentan con los materiales indispensables para
empezar iniciar su jornada de trabajo o a su vez éstos no se encuentran en
el lugar apropiado para no causar interferencias al momento de realizar su
trabajo, esto pasa con mucha frecuencia, creando tiempos muertos al tener
que salir de su puesto de trabajo a buscar herramentales o máquinas.
Otro de los factores que influyen a que suceda esto es la falta de
organización de la planta, no se encuentran lugares establecidos donde
colocar todo lo que se usa en la planta, se tiene almacenado materiales por
todos los lugares causando desorden y falta de limpieza.
Esto causa un mal aspecto en toda la planta.La producción que se tiene no
abastece a los requerimientos de sus clientes, provocando que se deba
trabajar horas extras entre semana y también los días sábados,
considerando que cuando se hacen horas extras se generan costos
adicionales a los programados.
Mediante el mejoramiento de los procesos con herramientas Lean
Manufacturing se busca eliminar estos problemas, volviendo así a la planta
más efectiva.
A continuación se detalla el Layout inicial de la planta:
29
Primer Recorrido Segudo Recorrido Tercer Recorrido Cuarto Recorrido
ÁREA DE LIMPIEZA
ÁREA DE INSPECCIÓN
FINAL
ÁREA DE ALMACENAMIENTO
DE PRODCUTO TERMINADO
ÁREA DE PINTURA
ÁREA DE UNIÓN DE VIGAS O COLUMNAS
MATERIAL EN PROCESO
ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
ÁREA DE PREPARACIÓN DE MATERIAL
ÁREA DE SOLDADURA
Figura 15. Diagrama de análisis de recorrido inicial de material en proceso
(Constructora Cima S.A., 2013)
30
La empresa constructora Cima tiene 5 procesos para la obtención de su producto final, ya sea de vigas o columnas:
� Preparación de material.
� Unión.
� Suelda.
� Limpieza.
� Pintura.
� Control de calidad.
La entrega de producto terminado se lo realiza a diario en la obra que solicita
el cliente final.
• En la siguiente figura se puede observar la planta de la Empresa Constructora Cima:
Figura 16. Planta general de la Empresa (Constructora Cima S.A., 2013)
• Área de preparación de material:
En esta área se hace la unión o empate de las láminas de acero de
acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente, si es menor a lo
solicitado se hace el corte de las mismas y el empate, ya que las
láminas de acero vienen con una medida estándar.
31
Figura 17. Área de preparación de material
(Constructora Cima S.A., 2013)
• Área de producto en proceso y almacenamiento de materia prima:
En esta área se encuentra mezclado tanto la materia prima que llega
a la planta como el producto en proceso lo cual genera confusiones y
demoras en el proceso productivo.
Figura 18. Área de producto en proceso y almacenamiento de materia prima
(Constructora Cima S.A., 2013)
32
• Área de unión de vigas y columnas:
Mediante una máquina se procede a centrar las máquinas y trazar
puntos de referencia dependiendo el grosor de la lámina para
proceder mediante puntos de suelda a unir las vigas o columnas.
Figura 19. Área de unión de vigas y columnas (Constructora Cima S.A., 2013)
• Área de soldadura:
En esta parte del proceso productivo se procede a soldar mediante
cordón de soldaduras las vigas o columnas dependiendo sea el caso,
a fin de asegurar la unión completa de las mismas.
Figura 20. Área de soldadura (Constructora Cima S.A., 2013)
33
• Área de limpieza:
Se procede a realizar la limpieza de la viga o columna, con lustre y
desoxidante a fin de que en el siguiente proceso no exista escoria que
impida la pintura de las mismas.
Figura 21. Área de limpieza (Constructora Cima S.A., 2013)
• Área de pintura y verificación final:
En este proceso de realiza la pintura completa de la viga o columna y
se le coloca en número de viga de secuencia según pedido del cliente
y la medida de la misma, posterior a esto se realiza un control de
inspección final.
Figura 22. Área de pintura y verificación final (Constructora Cima S.A., 2013)
34
3.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL INICIAL
La productividad es una medida relacionada con la eficiencia de un proceso
o de un servicio que permite conocer la relación y utilización de factores
productivos combinados en conjunto con insumos empleados y cantidad de
bienes o servicios.
De acuerdo con (SNIEG, 2012) “la productividad laboral denominada
también como productividad del trabajo, se mide a través de la relación de la
producción obtenida o vendida y la cantidad de trabajo incorporado en el
proceso productivo en un periodo determinado”, se utiliza la siguiente
fórmula:
��������������������:��������ó�
�����ℎ���!�����"���!
[2]
La empresa Constructora Cima posee un turno de 07:30 am a 16:30 pm,
debido a que no cumple con los pedidos que le solicitan sus principales
clientes se ve en la obligación de trabajar 1 hora adicional todos los días y
los días sábados de 07:30 a 13:30 es decir seis horas adicionales todos los
fines de semana y 5 horas adicionales de lunes a viernes.
La producción de la empresa es medida en peso: 2108 Kilogramos diarios,
tomando en cuenta que los días sábados también es necesario producir a fin
de abastecer el requerimiento del cliente.
Son en total 7 operarios en la planta y 5 adicionales que se movilizan a las
obras que contratan sus clientes.
Tomando en cuenta estos datos históricos de la empresa tenemos lo
siguiente:
35
Tabla 1. Datos estimados para productividad laboral inicial
DETALLE DATOSProducción: 48480 Kg mensualesHoras trabajadas al mes: 204 horasN. de personas: 7 personas
(Constructora Cima S.A., 2013)
Teniendo en cuenta estos datos y aplicando la fórmula se obtiene el
siguiente resultado estimado mensual:
Productividad laboral = 33.95Kg / Hora hombre trabajada.
Dentro de la planta no se tiene definido un esquema específico para la
estandarización de los procesos que permita que éstos fluyan para lograr
producir con rapidez y calidad.
Para poder lograr el incremento de la productividad en la Constructora Cima,
se implementará herramientas Lean Manufacturing, a fin de lograr que se dé
un trabajo estandarizado, mantener un orden especifico en toda la planta,
reducir tiempos de producción.
También se procederá a la creación de indicadores que permitan la
interpretación fácil y sencilla de cómo se están logrando los objetivos
planteados, al momento la Constructora Cima no cuenta con indicadores que
faciliten medir el progreso de los objetivos planteados.
36
3.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Los problemas dentro de la línea productiva de una empresa afectan
directamente al rendimiento de la misma.
Se debe considerar la necesidad de los cambios en la línea productiva, a fin
de poder aumentar el rendimiento y la capacidad de la empresa.
Dentro de los problemas de la línea productiva se encontró lo siguiente:
• Problemas de cultura
• Problemas característicos de los procesos
• Problemas de desorden y falta de organización
Los problemas culturales son capaces de volver un proceso ineficiente,
debido al uso incorrecto de las actitudes de una persona.
Los problemas característicos de los procesos son aquellos que influyen
directamente en el mismo.
Estos problemas causan demoras en los proceso,como es la falta de
capacitación a una persona que recién se involucra en la empresa,
desperdicios innecesarios, inestabilidad en el proceso, cultura en el personal
tanto operativo como administrativo, falta de compromiso, etc.
Los problemas de desorden y falta de organización impiden que un proceso
sea eficiente debido a que las personas involucradas en cada área
desconocen donde se encuentran los materiales, equipos o material primas
necesarias para poder llevar a cabo el proceso.
En la siguiente tabla se detallan los procesos encontrados en la empresa:
37
Tabla 2. Identificación de problemas en la línea de producción
El operador desconoce donde se encuentran todas las herramientas para empezar su jornada laboral.
Problemas de desorden y falta de organización.
La materia prima se encuentra alejada del área de producción inicial.
Problemas característicos de los procesos.
Al finalizar la jornada laboral los operarios dejan sus puestos de trabajo desordenados lo que dificulta empezar bien su jornada laboral el día siguiente.
Problemas de cultura.
Los operarios no son capaces de tomar decisiones para solucionar problemas
básicos por iniciativa propia.Problemas de cultura.
Falta de identificación de material. Problemas de desorden y
falta de organización.
Accidentes Laborales por falta de equipos de protección individual.
Problemas de cultura.
(Constructora Cima S.A., 2013)
3.4. GERENCIAMIENTO VISUAL
Dentro de la Constructora Cima se busca mediante el gerenciamiento visual
dar a conocer a todos sus empleados los problemas que se presentan con
frecuencia.
El gerenciamiento visual es el método más eficaz para transmitir información
oportuna, clara y fácil de entender a nivel de toda la empresa.
Se manejan herramientas tales como:
• Datos estadísticos
38
• Zonas pintadas o demarcadas
• Controles visuales
• Estrategias para el uso de indicadores de gestión
Mediante la aplicación del gerenciamiento visual se busca como principal
objetivo el aumento de productividad en la Constructora Cima.
Se busca, además de disminuir defectos, la señalización de las máquinas y
herramentales utilizados en el área de producción y el control visual
mediante indicadores para el uso de indicadores de producto no conforme y
sospechoso.
Una vez aplicada esta herramienta a nivel de toda la empresa se busca
mejorar el propio desempeño de los trabajadores, al igual que exhibir sus
propios objetivos alcanzados, gracias a la mejora en todos los procesos de
la Constructora Cima, para poder consolidar los mismos mediante su
estandarización.
Cuando esta herramienta se encuentre aplicada, la Empresa Constructora
Cima podrá, a futuro, si así lo desea seguir mejorando sus procesos
mediante el mejoramiento productivo de los mismos.
Es necesario recalcar que la organización solo podrá mantener las mejoras
en la misma, una vez que considere como cultura el mejoramiento continuo
tanto a nivel administrativo como operativo.
Solo así, generando una cultura dentro de la organización, se podrá
mantener sus procesos ya una vez mejorados y a futuro lograr que éstos se
vuelvan aún más eficientes.
39
3.4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
I. OBJETIVO:
Establecer los requisitos necesarios para la realización de documentación en
la Constructora CIMA.
II. ALCANCE:
El presente procedimiento involucra a todas las áreas administrativas y
operativas de la Constructora CIMA.
III. DESARROLLO:
Para los procedimientos, manuales e instructivos, en la parte superior
derecha estará el Logotipo de la Constructora, en la línea siguiente se
detallará el código del documento, la descripción completa del nombre del
mismo, la revisión y la fecha de elaboración.
En el caso que sea formatos en la parte superior izquierda, llevara los
códigos del mismo y la revisión.
Para codificar los documentos se tomará en cuenta las siguientes siglas,
primero se debe colocar la siguiente nomenclatura de acuerdo a lo que
aplica el documento:
� P: Procedimiento.
� I: Instructivo
� M: Manual.
� F: Formato.
P-CA-01 Procedimiento para Elaborar documentos.
REV: 0 Fecha de elaboración: 01/07/13
40
Después se deberá colocar las siguientes siglas a fin de identificar el
departamento al que pertenece el documento:
• GE: Gerencia.
• PO: Producción.
• CA: Calidad.
• RH: Recursos Humanos.
• SG: Seguridad Industrial
Se siga en secuencia los números de acuerdo a como estén asignados
ejemplo: 001, 002,003 y así sucesivamente.
A fin de que exista un correcto manejo de los documentos entregados se
debe crear una lista donde especifique en qué áreas se encuentras
distribuidas los documentos y cuantas copias existen del mismo.
Tabla 3. Control de documentación
(Constructora Cima S.A., 2013)
Todos los documentos si así lo requiere deben llevar la siguiente estructura:
� OBJETIVO:
En esta parte se describe el uso para el cual fue creado el documento.
� ALCANCE:
Determina las áreas, actividades, productos, para las cuales el documento
fue creado.
CÓDIGO DEL DOCUMENTO
REVISIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO
ÁREA EN LA QUE SE UTILIZA
41
� DESARROLLO:
En esta parte se especifica todas las actividades del proceso para el cual se
está creando el documento.
Se debe redactar las definiciones de todo el proceso.
� ANEXOS:
Si es necesario se puede incluir anexos al finalizar el documento, dentro de
estos anexos pueden estar:
� Formatos que se deben utilizar y que constan en el presente
documentos.
� Gráficos.
3.4.2. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN D E
MEJORA CONTÍNUA
I. OBJETIVO.
Desplegar la información a toda la empresa a fin de crear responsabilidad y
buen uso del mismo.
II. ALCANCE
Aplicado a toda la empresa tanto a nivel administrativo como operativo o
planta.
III. DESARROLLO
• Calidad
I-GE-01
INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA
REV: 0 Fecha de elaboración: 01/07/13
42
El operador o la persona encargada de desarrollar el proceso establecido,
debe asegurarse que su producto tenga la calidad necesaria a la primera
vez, considerando que si no se lo realiza con este concepto, se están
generando costos adicionales por motivo de reprocesos de las partes
afectadas.
Para verificar el cumplimiento del objetivo de calidad a la primera vez se
deben utilizar los siguientes formatos:
� Formato Cero Defectos: se pinta cada día del mes verificando que no
se hayan producido defectos, si se obtuvo un defecto o más en el día
se pinta el día de color rojo y si no han existidos defectos se pinta el
día de color verde.
Para sacar el índice de porcentaje de producto OKde acuerdo a: (INE,
2013) se usa la siguiente fórmula:
% = $
%&100
[3]
� El FTQ o First Time Quality es la calidad obtenida a la primera vez de
un producto.
De acuerdo a (GM, 2010), la fórmula que se usa para calcular el FTQ es:
��):������*!��*+����!
������*������*!+��������!&100%
[4]
En un proceso siempre existen piezas que salen con la calidad necesaria a
la primera vez, pero también se pueden obtener piezas con defectos que
generen demoras en el proceso, debido a que estas piezas se las debe
reprocesar a fin de obtener el producto deseado, todos estos tiempos
producen costos adicionales los cuales no son tomados en cuenta.
43
El objetivo es mayor al 90%, si el valor es menor a este se debe tomar planes de acción y definir responsables a fin de evitar más defectos o nuevos problemas dentro del proceso productivo.
• Producción: es la utilización de recursos y materias primas para la
obtención de un producto final.
La producción va siempre en base al tiempo que la Empresa le toma hacer
un producto o a su vez un servicio.
Dentro de los recursos que posee una empresa se encuentran el capital
físico y el capital humano de la misma.
A fin de satisfacer las necesidades de los clientes que se posee, es
necesario planificar la producción a fin de cumplir con la misma.
Para reflejar el cumplimiento de la producción ya planificada se debe llevar el
formato de reporte de producción, este formato sirve como un indicador
visual ante toda la empresa.
� Reporte de producción:
Este indicador permite mantener informados a todos los niveles de la
empresa, si se está cumpliendo la producción necesaria para cumplir con la
demanda de sus clientes.
Se debe colorear de color verde cuando se ha cumplido la producción
planificada de la empresa.
Si no se ha cumplido la producción, se debe colorear de rojo el día y levantar
planes de acción a fin de evitar que vuelvan a surgir problemas dentro de la
línea de producción, ya sea por falta de recursos o por cambios drásticos de
producción que no han sido informados a todo el equipo de trabajo.
Para calcular el índice producción de acuerdo a(GM, 2010)se debe utilizar la
siguiente fórmula:
44
Í����*�*+�������ó�: �����+����-����� − �����+��������
[5]
• Mantenimiento:
Dentro de mantenimiento se determina todas las acciones tanto preventivas
como correctivas que se deben tomar en los insumos, herramentales o
maquinarias que posee la empresa a fin de evitar daños que generan
demoras en el proceso productivo de la misma.
� O.E.E.
O.E.E. o Eficiencia general de los equipos es un indicador que permite medir
mediante porcentaje la eficiencia productiva de las máquinas que posee una
empresa.
Existen varios parámetros que afectan a este indicador, estos parámetros
pueden ser las averías, paras no programadas, ajustes en las máquinas,
reducción en la velocidad de producción de la máquina o rechazos por mala
calidad del producto.
La ventaja de utilizar el O.E.E. es la posibilidad de medir tres parámetros:
a. Disponibilidad de los equipos o máquinas.
b. Rendimiento de los equipos o máquinas.
c. Calidad.
La clasificación para la medición del O.E.E. es la siguiente:
� O.E.E. > 95% = Empresa con excelencia competitiva.
� O.E.E. < 95% hasta 85% = Empresa con buena competitividad.
� O.E.E. < 85% hasta 75% = Aceptable, puede presentar pérdidas
económicas mínimas y baja competitividad.
� O.E.E. < 75% hasta 65% = Regular, se puede considerar que la
empresa está en proceso de mejora.
45
� O.E.E. < 65% = No es aceptable, se está produciendo pérdidas
económicas altas que perjudican a la empresa, no existe
competitividad.
Para el cálculo del O.E.E. según (GM, 2010) se utilizan las siguientes
fórmulas:
�. �. �. = ��!+����������&�������&�*���0�*���
[6]
��!+����������
=�. ���1��0��� − �. +����ñ�!*�0á4����! − �. �*��0����*ℎ*���0*����*!
�. +��1��0���
[7]
������� =������*+�*5�!+��������! − ������*+�*5�!�*�ℎ�5���!
������*+�*5�!+��������!
[8]
�*���0�*��� =��!+�����������*��*0+� − ��*0+�*�+���!��+��1��0���!
��!+�����������*��*0+�
[9]
• Seguridad Industrial.
Dentro de una empresa es de vital importancia tomar siempre en cuenta la
seguridad del operario dentro de la planta.
Este aspecto puede influenciar sobre todas las áreas de la empresa tales
como: producción, calidad, tanto en la eficiencia del cumplimiento de los
procesos como en paras por accidentes laborales.
46
Es necesario llevar una conciencia acerca de la importancia de tener el
equipo necesario para desarrollar las actividades diarias designadas en cada
puesto de trabajo. Los costos que implican tener paros de línea por
accidentes laborales son costosos para la empresa
� Indicador de Seguridad Industrial.
Se crea un indicador para reflejar la importancia de evitar accidentes
laborales en la empresa, este indicador como todos los indicadores del plan
de negocios busca reflejar mediante el gerenciamiento visual a toda la
empresa lo que ocurre en el entorno laboral.
Este indicador se lo pinta de los siguientes colores dependiendo el
cumplimiento de la jornada laboral:
a. Se pinta de color verde si no han existido llamados de atención por el
uso de EPI’S o no han existido accidentes laborales.
b. Se pinta de color amarillo cuando han existido llamados de atención
por el no uso de EPI’S.
c. Se pinta de color rojo cuando han existido accidentes laborales por el
no uso de EPI’S.
3.5. METODOLOGÍA 5`S
Para proceder con la metodología de implementación de 5’S dentro de la
empresa se va a considerar el siguiente procedimiento:
3.5.1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S
P-PO-01 PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S
REV: 0 Fecha de elaboración: 01/07/13
47
I. OBJETIVO:
El objetivo del presente procedimiento es definir la sistemática para la
aplicación de 5´S en la empresa, en los procesos relacionados con la planta
y a nivel administrativo.
II. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a todas las áreas productivas de la empresa, en
todas las fases de definición y desarrollo de la aplicación de las 5´S, tanto en
la documentación y seguimiento para lograr el objetivo y a su vez
concientizar a la empresa la importancia de mantener y crear una cultura de
mejora continua para el beneficio de la misma.
III. DESARROLLO:
En la siguiente parte se detalla un resumen de cómo se harán las fases de la
implementación de las 5´S:
� Preparación:
Se refiere del trabajo a realizar a través del ciclo de Demming PHVA, en el
grafico se detalla la preparación para la aplicación de las 5´S:
Figura 23. Ciclo de Demming enfocado a la aplicación de la metodología 5`S
(GM, 2010)
48
� Implementación:
Se basa en todas las herramientas que se van a utilizar para la aplicación de
la metodología de 5´s, formatos, procedimiento, check list, para así lograr el
alcance necesario y la forma de mantener esta implementación, a fin de
lograr llegar a la mejora continua.
� Seguimiento.
Se evalúa como se encuentra ya implementada la metodología de 5´S,
desarrollando un control y seguimiento de los resultados ya obtenidos,
después de la evaluación se puede aplicar acciones correctivas si es
necesario reforzar en cierta área la metodología o a su vez buscar
oportunidades de mejora, mediante la creación de indicadores visuales o
estadísticos que faciliten el entendimiento de las mismas.
Dentro de la descripción de define el método a seguir para la
implementación de la metodología 5`S. Se considerada una herramienta de
gestión para el aumento de la productividad, en todas las áreas productivas
de la empresa. El proceso de implementación de lo hace de forma paulatina,
buscando los procesos o puestos de trabajo donde se puede llegar de una
forma eficaz y fácil, así se podrá alcanzar el objetivo con mayor rapidez.
Como principal fundamento en la implementación de la metodología 5`S, se
tiene el interés de la empresa acerca de los conceptos que implican esta
metodología.Una vez implementada la metodología, se debe planificar su
mejora, para verificar su eficiencia, esto se lo puede hacer mediante
herramientas visuales o indicadores que permitan conocer y verificar el
progreso alcanzado de la implementación y mejora.Si es necesario se debe
tomar acciones correctivas que permitan continuar con la mejora continua,
siempre con el apoyo de la dirección.Es necesaria la capacitación del
personal involucrado a fin de concientizar el uso de esta herramienta y cuan
beneficioso es para todos en la empresa.
49
Figura 24. Proceso de implementación de la metodología 5’S(GM, 2010)
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN:
1. Etapa de preparación y concientización al personal involucrado.
La alta dirección será la encargada de facilitar los recursos para la
implementación de la metodología 5´S y la concientización por parte del
personal, el Jefe de producción deberá controlar y llevar la mejora continua
de la herramienta una vez implementada.
2. Etapa de implementación de la metodología 5`S.
Se procederá a delimitar las áreas de cada puesto de trabajo y los pasos
peatonales donde se puede circular dentro de la planta.También se deberá
identificar todos los materiales, máquinas y herramientas que se utilizan en
la planta a fin de asignar un lugar para cada cosa.Al igual de la publicación
de letreros dentro de la planta con la metodología 5´S.
Dentro de esta etapa también se maneja lacreación de formatos para
segregar el material necesario, innecesario y de fuentes de contaminación a
fin de lograr tener el área conservando en principio de 5’S.
Concientización de las partes involucradas
Implementación de proyecto 5'S
Retroalimentación a todo el personal
Definición de problemas
Implementación de formatos
Definición de acciones correctivas
Proceso de mejora contínua
50
Tabla 4. Clasificación de materiales por su frecuencia de uso
No.DESCRIPCIÓN DEL
MATERIALFRECUENCIA DE USO ACCIÓN A TOMAR
1 Inventario fuera de uso Material no reutilizable Descartarlo o venderlo
2 Material Obsoleto Material no reutilizable Descartarlo o venderlo
3 Material Defectuoso Material de uso improbableValidar retrabajo
Descartarlo o venderlo
4 Material de baja rotaciónMaterial usado 1 a 2 veces al
año
Almacenar en un lugar que no genere complicaciones al
proceso
5 Material de media rotaciónMaterial usado 1 a 2 veces al
mesAlmacenarlo cerca de la línea
de producción
6 Material de alta rotación Material de uso diarioMantenerlo en la línea de
producción
(Constructora Cima S.A., 2013)
3. Etapa de control y seguimiento.
Dentro de la etapa de control y seguimiento, en conjunto con las reuniones
que se harán mensualmente para comprobar el avance de implementación,
se tomarán acciones correctivas con responsables, a fin de lograr un control
de la implementación, en una lista de acciones correctivas para evidencia de
las mismas.
En esta reunión se dará énfasis en el control de la implementación con la
situación por cada área de trabajo.
Al igual que la generación de indicadores para la comprobación de las
mismas.
4. Etapa de desarrollo de la mejora continua.
Una vez tomadas todas las acciones correctivas, es necesario llevar el
proceso a la mejora continua.
Esta etapa estará direccionada la dirección, a fin de que logre llevar la
implementación a la mejora continua, siempre con el apoyo de su equipo de
trabajo, a fin de buscar donde se puede mejorar en sus procesos.
51
3.5.2. CHECK LIST 5´S
Un Check List o listado de comprobación es un elemento que sirve como
guía para comprobar ítems que deben ser inspeccionados en base a
características de un proceso a implementar o de uno el cual se desea hacer
una auditoría para comprobar si está siendo usado para lo que fue diseñado.
El check list contempla los siguientes aspectos:
� Instalaciones o infraestructura:
� Herramentales y maquinaria:
� Conocimientos del personal involucrado en el proceso:
� Empresa u organización:
Dentro de las ventajas de tener un check list, es facilitar el cumplimiento de
la implementación, evitando errores u olvidos al momento de poner en
práctica lo que se requiere. También se ahorra tiempo al tener ya listo un
cuestionario eficaz, así se puede verificar el cumplimiento de una manera
más rápida y efectiva.
3.6. TRABAJO ESTANDARIZADO
El trabajo estandarizado se fundamenta en garantizar que las operaciones
permitan la elaboración de los productos en el mismo tiempo y con la misma
calidad que se necesita.
Cuando una empresa opta por aplicar el trabajo estandarizado, se genera
una base para evaluar el desempeño de los procesos que posee la misma,
resultando esto en una mejor administración de los mismos, tomando
siempre en cuenta las mejoras incluidas.
Una vez recopilado la información, se procede a elaborar documentación
que le permita al operador:
52
• Utilizarla como ayuda visual para cumplir todas las actividades de su
proceso.
• Asegurar que sus actividades sean repetitivas y se hagan en el
tiempo y la secuencia establecida.
• Capacitar al personal nuevo evitando retrasos y demoras por defectos
de calidad generados en la línea de producción.
• Determinar puntos críticos dentro de los procesos que si no se los
realiza de una forma determinada, puedan generar afectación directa
al producto.
• Mantener la repetitividad del proceso.
• Mejorar la productividad de todos los procesos.
3.6.1. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
Como principal objetivo dentro de la estandarización de las actividades de la
empresa se contemplan los siguientes puntos:
a) Detallar el proceso.
b) Ejecutar del proceso.
c) Modificar los aspectos necesarios dentro del proceso
d) Documentar todos los procesos productivos de la empresa.
e) Mejora continua y utilización de la información documentada.
Figura 25. Estandarización de un proceso (Martínez, 2005)
Descripción del proceso
Ejecución del proceso
Modificación del proceso
Documentación del proceso
Mejora continua dentro del proceso
53
Se debe tomar en cuenta que los procesos que mantienen las mismas
condiciones son capaces de producir resultados parecidos entre sí,
volviéndolos de cierta forma repetitivos. Cuando un proceso se vuelve
repetitivo se puede lograr como principal resultado evitar modificaciones en
el mismo que pueda producir problemas como defectos, demoras, costos
adicionales por daño de materiales, etc.
Al hablar de los procesos en general se deben considerar las entradas en los
factores que intervienen para lograr los resultados del mismo tales como:
• Maquinaria, herramentales, materias primas y equipos.
• Procedimientos o métodos de trabajo.
• Capacitación y conocimientos del personal operativo y administrativo
de los proceso de la empresa.
54
4. RESULTADOS
Antes de comenzar con los resultados de los procesos productivos es
necesario el despliegue de toda la información necesaria para proceder con
el involucramiento de todas las áreas de la empresa, empezando con la
dirección hasta la parte operativa de la misma.
Una vez dado este paso se empezará a considerar todas las oportunidades
de mejoras en los procesos.
Se debe tomar en cuenta la participación de todo el personal para considerar
como se realizarán las futuras mediciones para cuantificar la situación actual
de la empresa y cómo será su situación futura una vez que la empresa
implemente todas las mejorar que se deben dar.
Una vez identificada la forma en la que está distribuida la planta, se procede
a modificar el Layout, eliminando movimientos innecesarios como lo detalla
el Layout final y el Diagrama de análisis de recorrido final de material en
proceso.
Mediante esta modificando se pudo eliminar una tarea adicional que
generaba retraso, la cual hacía que el material adelante una operación, para
después tener que regresar a la anterior operación que es la preparación de
material.
La mala ubicación del Layout hacía que la materia prima sea colocada justo
después del área de preparación de materia prima, lo que ocasionaba
problemas al momento que el camión de entrega llegaba con la materia
prima, provocando así, que se tenga que mover el soporte donde se hace la
preparación de material y por ende genere un tiempo perdido adicional al
proceso.
56
Entrega de materia prima. Recorrido final de material en proceso.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO
DE PRODCUTO TERMINADO
ÁREA DE UNIÓN DE VIGAS O COLUMNAS
ÁREA DE SOLDADURA
MATERIAL EN PROCESO
ÁREA DE INSPECCIÓN
FINAL
ÁREA DE LIMPIEZA
ÁREA DE PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA.
ÁREA DE PINTURA
ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA.
Figura 27. Diagrama de análisis de recorrido final de material en proceso (Constructora Cima S.A., 2013)
57
4.1. VSM INICIAL
Es necesario hacer el mapeo de la cadena de valor, para conocer la
situación actual de la empresa, optimizar los procesos, determinar donde se
están produciendo los desperdicios, mostrar enlaces entre el flujo de valor
agregado y el flujo que se tiene de materiales, determinar una base para la
mejora de los procesos productivos mediante herramientas lean
manufacturing.
A fin de poder localizar oportunidades de mejora, es necesario descomponer
todas las actividades de la misma para plantear pautas de conceptos de
producción ajustada, logrando así concebir un posible estado futuro y lograr
las oportunidades de mejora.
Dentro de las etapas del mapeo de la cadena de valor se tiene:
• Mapeo de la situación actual de la empresa.
• Mapeo de la situación futura de la empresa.
• Definición de un plan de mejora.
• Implementación del plan de mejora.
Al igual que la inclusión de las siguientes variables:
• Flujo de los materiales.
• Flujo de procesos y personas.
• Flujo de transporte.
• Inventario dentro del proceso productivo.
• Actividades de valor agregado y que al igual, se consideran
actividades que no generan valor agregado las cuales generan costos
adicionales innecesarios.
Para poder establecer el VSM actual de la empresa es necesario establecer
productos determinados, ya que la variedad de los mismos productos
alargarían aún más el mapeo de la cadena de valor, lo que se busca es en
58
base a la elección de los productos poder establecer las oportunidades de
mejora que serían en un futuro, si la empresa lo considera necesario,
desplegadas a todo el resto de la misma.
Se empieza el mapeo de la cadena de valor desde los requerimientos del
cliente, situándose después, en el inicio del proceso productivo donde
graficamos el flujo de información y el flujo de material perteneciente al
producto, logrando graficar correctamente el flujo del producto se podrán
observar las oportunidades de mejora. Se deben tomar en cuenta los
siguientes pasos para graficar el mapeo de la cadena de valor actual:
� Identificar los requerimientos del cliente, se debe iniciar en la entrega
del producto terminado e ir hacia atrás finalizando en la recepción de
la materia prima.
� Definir el método de envío que se usa.
� Definir el número o la cantidad de requerimientos por parte de los
clientes.
� Tomar los tiempos de cada uno de los procesos.
� Dibujar el mapa de la cadena de valor en conjunto con los operarios y
el
Personal administrativo de la empresa.
� Documentar y recorrer cada uno de los procesos que involucran:
• Tiempo del ciclo entre el operador y la maquinaria o equipo en su
proceso.
• Segmento de escala de tiempo de un proceso a otro.
• Controles de producción.
• Inventario existente en espera hacia el siguiente proceso
(inventario en cola).
• Producción promedio por producto.
• Número de operadores necesarios en cada proceso.
• Tiempos disponibles de operarios y de máquinas.
59
A continuación se detallan los diagramas de tortuga que permiten ver todos
los recursos que influyen en cada uno de los procesos a fin de poder realizar
el mapeo de la cadena de valor inicial de la empresa, tomando en cuenta la
necesidad de éstos a fin de lograr ver todas las partes involucradas en el
proceso:
60
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
* Fabricación de Vigas* Fabricación de Columnas
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diariaO.E.E
Seguridad Industrial
¿Con Qué?Activos TipoMáquinas Equipo
Herramientas Equipo
MétodoPlanta Infraestructura ¿Cómo?
Teléfonos Equipo
Todos los miembros de la empresa
Láminas de acero Materia prima Trabajo estandarizado
Alambre tubular 1,2 Materia prima
Órdenes de producciónElectrodos 6010 Materia prima
Electrodos 7018 Materia prima
Procedimiento para la elaboración de documentación
Todos los miembros de la empresa
CO2 Materia prima Pedidos de compra
Oxígeno Materia prima
CHECK LIST 5`S OFICINASAcetileno Materia prima
Boquillas de corte Herramental
Procedimiento para la implementación de 5`S
Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
Todos los miembros de la empresa
Discos de corte 7x1/8 Herramental CHECK LIST 5`S PLANTA
Discos de tronzadora Herramental
Agua y Luz Sevicios básicos
Alambre Mig 0.9 Materia prima
ACTIVIDADES
Equipo Troqueladora
Soldadoras
Desoxidante Materia prima
HerramentalMoladora
Equipo
¿Cuánto?
Puesto EPI Objetivos
Gerente Casco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialNo haga, no entregue y no reciba defectos
¿Quién?
Cero accidentes laborales en el trabajo
Jefe de producciónCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCero reprocesos
Asistente Casco/Gafas/Zapatos de Cumplimiento de producción establecidaOperarios Casco/Gafas/Zapatos de Verificar la efectividad de los equipos y el
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Entrega de pedidos.
*Facturas.*Remisiones de entrega.
Figura 28. Diagrama de tortuga general de la Empresa (Constructora Cima S.A., 2013)
61
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
*
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diaria
O.E.E
Seguridad Industrial
¿Con Qué?Activos Tipo
Planta Infraestructura
¿Cómo?Teléfonos Equipo
Láminas de acero Materia prima
Trabajo estandarizado
Alambre tubular 1,2 Materia prima Método
Todos los miembros de la empresa
Electrodos 6010 Materia prima
Electrodos 7018 Materia prima Procedimiento para la elaboración de documentaciónCO2 Materia prima
Oxígeno Materia prima
Procedimiento para la implementación de 5`S
Órdenes de producción
Todos los miembros de la empresaAcetileno Materia prima
Boquillas de corte Herramental
Moladora Herramental
Discos de corte 7x1/8 HerramentalCHECK LIST 5`S PLANTADiscos de tronzadora Herramental
Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
CHECK LIST 5`S OFICINAS
Todos los miembros de la empresaAgua y Luz Sevicios básicos
Desoxidante Materia prima
Troqueladora Equipo
Soldadoras Equipo
Alambre Mig 0.9 Materia prima
ACTIVIDADES
¿Quién?
¿Cuánto?
Puesto EPI
Objetivos
Cero accidentes laborales en el trabajo
Preparación de material para la fabricación de Vigas y
Columnas.
AsistenteCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCumplimiento de producción establecida
OperariosCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialVerificar la efectividad de los equipos y el
aprovechamiento al máximo de los mismos.
No haga, no entregue y no reciba defectos
Jefe de producción Casco/Gafas/Zapatos de seguridad industrial
Cero reprocesos
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Láminas de acero unidas de acuerdo a
requerimiento del cliente para la soldadura de las mismas.
.
Figura 29. Diagrama de tortuga área de preparación de material (Constructora Cima S.A., 2013)
62
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
*
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diariaO.E.E
Seguridad Industrial
Cero accidentes laborales en el trabajo
Unión de las planchas para vigas o columnas mediante
puntos de suelda en las mismas.
Asistente Casco/Gafas/Zapatos de Cumplimiento de producción establecidaOperarios Casco/Gafas/Zapatos de Verificar la efectividad de los equipos y el
Gerente Casco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialNo haga, no entregue y no reciba defectos
Jefe de producciónCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCero reprocesos
ACTIVIDADES
¿Quién? ¿Cuánto?
Puesto EPI Objetivos
Alambre Mig 0.9 Materia prima
Todos los miembros de la empresaAgua y Luz Sevicios básicos
CHECK LIST 5`S PLANTA
Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
Todos los miembros de la empresa
Acetileno Materia prima
CHECK LIST 5`S OFICINASCO2 Materia prima
Soldadoras Equipo
Pedidos de compra
Oxígeno Materia prima
Procedimiento para la implementación de 5`S
Todos los miembros de la empresa
Electrodos 6010 Materia prima
Electrodos 7018 Materia prima
Órdenes de producciónLáminas de acero Materia prima
Trabajo estandarizado
Alambre tubular 1,2 Materia prima
Procedimiento para la elaboración de documentación
Planta Infraestructura
Herramientas Equipo
¿Cómo?Método
¿Con Qué?Activos TipoMáquinas Equipo
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Láminas de acero unidas de forma de vigas o
columnas para posterior soladura completa mediante cordón de soldadura de las mismas.
Figura 30. Diagrama de tortuga área de unión de vigas y columnas (Constructora Cima S.A., 2013)
63
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
*
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diariaO.E.E
Seguridad Industrial
¿Con Qué?Activos Tipo ¿Cómo?Máquinas Equipo Método
Herramientas Equipo Trabajo estandarizado
Planta Infraestructura Procedimiento para la elaboración de documentación
Todos los miembros de la empresaLáminas de acero Materia prima
Alambre tubular 1,2 Materia prima Órdenes de producción
Electrodos 6010 Materia prima Pedidos de compra
Electrodos 7018 Materia prima Procedimiento para la implementación de 5`S
Todos los miembros de la empresaCO2 Materia prima
Oxígeno Materia prima CHECK LIST 5`S OFICINAS
ACTIVIDADES
Acetileno Materia prima CHECK LIST 5`S PLANTA
Agua y Luz Sevicios básicos Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
Todos los miembros de la empresaSoldadoras Equipo
Alambre Mig 0.9 Materia prima
Soldadura completa de las vigas o columnas mediante cordón de soldadura de las
mismas.
¿Quién? ¿Cuánto?
Puesto EPI Objetivos
Gerente Casco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialNo haga, no entregue y no reciba defectos
Jefe de producciónCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCero reprocesos
Cero accidentes laborales en el trabajo
Asistente Casco/Gafas/Zapatos de Cumplimiento de producción establecidaOperarios Casco/Gafas/Zapatos de Verificar la efectividad de los equipos y el
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Vigas o columnas con escoria.
Figura 31. Diagrama de tortuga área de soldadura de vigas y columna (Constructora Cima S.A., 2013)
64
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
*
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diariaO.E.E
Seguridad Industrial
¿Cómo?
Máquinas Equipo
Método
Todos los miembros de la empresa
Herramientas Equipo
Trabajo estandarizado
Planta Infraestructura
Procedimiento para la elaboración de documentación
Órdenes de producción
Pedidos de compra
Procedimiento para la implementación de 5`S
¿Con Qué?Activos Tipo
Todos los miembros de la empresa
CHECK LIST 5`S OFICINAS
ACTIVIDADES
CHECK LIST 5`S PLANTA
Agua y Luz Sevicios básicos
Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
Todos los miembros de la empresa
¿Quién? ¿Cuánto?
Puesto EPI Objetivos
Cero accidentes laborales en el trabajo
Materia primaDesoxidante
Asistente Casco/Gafas/Zapatos de Cumplimiento de producción establecidaOperarios Casco/Gafas/Zapatos de Verificar la efectividad de los equipos y el
Gerente Casco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialNo haga, no entregue y no reciba defectos
Jefe de producciónCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCero reprocesos
Limpieza de la escoria que presentan las vigas y columnas
después de pasar por el proceso de soldadura.
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Vigas o columnas sin escoria listas para pintar.
Figura 32. Diagrama de tortuga área de limpieza de vigas y columnas (Constructora Cima S.A., 2013)
65
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
*
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diariaO.E.E
Seguridad Industrial
Cero accidentes laborales en el trabajo
Equipo
Asistente Casco/Gafas/Zapatos de Cumplimiento de producción establecidaOperarios Casco/Gafas/Zapatos de Verificar la efectividad de los equipos y el
Gerente Casco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialNo haga, no entregue y no reciba defectos
Jefe de producciónCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCero reprocesos
ACTIVIDADES
Pintura y señalización de vigas y columnas .
¿Quién? ¿Cuánto?
Puesto EPI Objetivos
Todos los miembros de la empresa
Pintura Materia prima CHECK LIST 5`S PLANTA
Agua y Luz Sevicios básicos
Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
MoldesTodos los miembros de la empresa
CHECK LIST 5`S OFICINASPistola para pintar Equipo
Procedimiento para la implementación de 5`S
Todos los miembros de la empresa
Órdenes de producciónHerramientas Equipo
Planta Infraestructura
Procedimiento para la elaboración de documentación
¿Con Qué?Activos Tipo
Pedidos de compra
¿Cómo?
Máquinas Equipo
MétodoTrabajo estandarizado
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Vigas o columnas pintadas y señalizadas según las
medidas requeridas por el cliente.
Figura 33. Diagrama de tortuga área de pintura de calidad de vigas y columnas (Constructora Cima S.A., 2013)
66
ResponsableJefe de producción y operarios
Jefe de producción
Jefe de producción
Personal administrativo
Personal operativo
*
Indicador
Cero defectos
Calidad a la primera vez
Producción diariaO.E.E
Seguridad Industrial
Operarios Casco/Gafas/Zapatos de Verificar la efectividad de los equipos y el
Cero accidentes laborales en el trabajo
Jefe de producciónCasco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialCero reprocesos
Asistente Casco/Gafas/Zapatos de Cumplimiento de producción establecida
Puesto EPI Objetivos
Gerente Casco/Gafas/Zapatos de
seguridad industrialNo haga, no entregue y no reciba defectos
Instructivo para el desarrollo de plan de negocios
Todos los miembros de la empresa
ACTIVIDADESInspección final de vigas y
columnas mediante método visual (pintura y señalización de
las mismas) .
¿Quién? ¿Cuánto?
CHECK LIST 5`S OFICINAS
CHECK LIST 5`S PLANTA
Agua y Luz Sevicios básicos
Procedimiento para la implementación de 5`S
Todos los miembros de la empresa
Herramientas Equipo
Órdenes de producción
Planta Infraestructura
Pedidos de compraMáquinas Equipo
¿Cómo?Método
¿Con Qué?Trabajo estandarizado
Activos TipoProcedimiento para la
elaboración de documentaciónTodos los miembros de la empresa
ENTRADAS:
*Pedidos de clientes.*Requerimientos de clientes.
SALIDAS:*Vigas o columnas pintadas y señalizadas aprobadas
según la inspección final realizada.* Vigas y columnas listas para entrega al cliente.
Figura 34. Diagrama de tortuga área de inspección final (Constructora Cima S.A., 2013)
67
Las compras de materia prima se las hace de manera semanal, el proveedor
entrega dos mil kilogramos diarios de la siguiente manera:
Tabla 5. Entrega de materia prima (Acero)
Material Frecuencia de pedido
Cantidad consumida
a diario Láminas de
acero dependiendo el
pedido del cliente
Diaria 2200 Kg
TOTAL 2200 Kg
(Constructora Cima S.A., 2013)
La entrega de material como electrodos, discos de corte, etc., se los detalla a continuación:
Tabla 6. Entrega materia prima (Alambre tubular 1.2)
Material Frecuencia de pedido
Cantidad por pedido
Cantidad mensual
Alambre tubular 1.2
cada 15 días 5 rollos 10 rollos
TOTAL 5 rollos 10 rollos
(Constructora Cima S.A., 2013)
68
Tabla 7. Entrega de materia prima (Electrodos)
Material Frecuencia de pedido
Cantidad por pedido
Cantidad mensual
Electrodos 6010
2 veces mensualmente 60 kilos 120 kilos
Electrodos 7018
2 veces mensualmente
25 kilos 50 kilos
TOTAL 85 kilos 170 kilos
(Constructora Cima S.A., 2013)
Tabla 8. Entrega de materia prima (CO2, Oxígeno, Acetileno)
Material Frecuencia de pedido
Cantidad por pedido
Cantidad mensual
CO2 2 veces
mensualmente 4 cilindros 8 cilindros
Oxígeno 2 veces mensualmente 2 cilindros 4 cilindros
Acetileno 1 vez al mes 5 cilindros 10 cilindros
TOTAL 11 cilindros 22 cilindros
(Constructora Cima S.A., 2013)
69
Tabla 9. Entrega de materia prima (boquillas y discos de corte)
Material Frecuencia de pedido
Cantidad por pedido
Cantidad mensual
Boquillas de corte
1 vez al mes 2 unidades 2 unidades
Discos de corte 7x1/8
2 veces mensualmente 25 unidades 50 unidades
Discos de tronzadora 1 vez al mes 10 unidades 20 unidades
TOTAL 37 unidades 72 unidades
(Constructora Cima S.A., 2013)
Tabla 10. Entrega de materia prima (alambre Mig 0.9)
Material Frecuencia de pedido
Cantidad por pedido
Cantidad mensual
Alambre Mig 0.9 1 vez al mes 25 kilos 25 kilos
TOTAL 25 kilos 25 kilos
(Constructora Cima S.A., 2013)
Los procesos de la Empresa Constructora Cima se los detalla a
continuación:
• Preparación de material.
Tipo de equipo utilizado: Soldadora MIG, amoladora con disco de
grata
Tiempo de ciclo: 12.36 minutos.
70
Tiempo de cambio entre las vigas o columnas: 10.16 minutos.
Inventario en espera: 10 unidades.
• Unión de material:
Tipo de equipo utilizado: Máquina utilizada para la unión y fijación de
las vigas o columnas, soldadora MIG.
Tiempo de ciclo: 25.27 minutos.
Tiempo de cambio entre las vigas o columnas: 13.04 minutos.
Inventario en espera: 5 unidades.
• Soldadura:
Tipo de equipo utilizado: Soldadora MIG.
Tiempo de ciclo: 35.40 minutos.
Tiempo de cambio entre las vigas o columnas: 19.28minutos.
Inventario en espera: 4 unidades.
• Limpieza de escoria:
Tipo de equipo utilizado: Amoladora con disco de grata.
Tiempo de ciclo: 17.36 minutos.
Tiempo de cambio entre las vigas o columnas: 10,39 minutos.
Inventario en espera: 2 unidades.
• Pintura y Verificación:
Tipo de equipo utilizado: Pistola para pintar.
Tiempo de ciclo: 16.03minutos.
Tiempo de cambio entre las vigas o columnas: 7.27minutos.
Inventario en espera: 2 unidades.
72
4.2. VSM FINAL
Tomando en cuenta las mejoras implementadas tales como cambio de
Layout y posteriormente la implementación de las herramientas de 5´S
dentro de las líneas productivas de las empresas Constructora Cima, se
estima que los procesos de la empresa logren ser más efectivos.
Dentro de las líneas productivas se tomó en cuenta la preparación, puesta a
punto y retiro dentro de la manufactura de vigas y columnas.
La preparación, puesta a punto y retiro permite trabajar desde el inicio del
proceso productivo de la empresa.
Una vez analizado el VSM Inicial y tomando en cuenta los excesivos tiempos
en el área de unión de material, se procede a reubicar una persona que no
aporta mucho valor en el área de preparación de material, esta persona se la
reubica en el área de unión de material a fin de que se pueda agilitar el
proceso que causaba demoras en el mismo.
Se implementa la metodología de 5´S en todos los procesos a fin de lograr
un orden establecido evitando así tiempos innecesarios ubicando material
que debería estar en cada línea productiva.
También se procede a implementar el manejo de Material Sospechoso y no
conforme, ayudando así al manejo adecuado del material que ha cumplido
su ciclo de uso dentro de los procesos productivos y el material que puede
volver a ser utilizado en algún momento adecuado y que no es necesario
desecharlo de manera indefinida, esto ayudo a disminuir los tiempos dentro
del VSM, de manera tal, que los operadores pueden ubicar fácilmente el
material de alta rotación y el de baja rotación en sus procesos productivos.
74
4.3. DESPLIEGUE DE INDICADORES DE GERENCIAMIENTO
VISUAL PARA MEJORA CONTINUA
A fin de establecer prioridades dentro de la empresa, es necesario
implementar un sistema de indicadores de Gerenciamiento Visual. Con el fin
de determinar cómo está marchando la empresa. Es necesario que la
organización demuestre incremento en su desempeño enfocándose en la
mejora continua de sus procesos. Trabajando así de una forma que permita
enfocarse en el progreso constante y desarrollo de mejoras en los procesos
productivos. Permitiendo asì, fomentar la conciencia de la mejora continua
dentro de la empresa.
El jefe de producción será el encargado de actualizar los indicadores de la
cartelera del plan de mejora continua después de la retroalimentación del
líder de equipo, después de la actualización diaria de los indicadores se hará
una reunión a fin de que toda la planta y sus niveles estén informados de los
problemas que surgieron en la empresa el día anterior, esto permitirá tomar
acciones inmediatas, determinar responsables y levantar acciones que no
dejen que se vuelvan a presentar los problemas ocurridos anteriormente.Un
plan de mejora continua debe estar desplegado a toda la empresa, todos los
niveles de la misma deben conocer sus ventajas competitivas a fin de
concientizar el buen uso del mismo.
Figura 37. Categorías involucradas para el desarrollo del plan de mejora continua
CALIDAD
PRODUCCIÓN
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
75
Mediante el Ciclo de Demming se puede constatar cómo influye cada una de
las etapas den el desarrollo de un plan de mejora continua:
Figura 38. Ciclo de desarrollo del plan de mejora continua
4.3.1. INDICADORES
Es necesaria la creación de indicadores que permitan verificar en base a
datos la mejora de los procesos.
Estos indicadores deben estar alineados a las necesidades de la empresa se
los crea como un instrumento necesario para establecer referencias de las
evaluaciones de gestión de una organización, a fin de que si ocurren
problemas, se vea este reflejado en los mismos y se puedan tomar acciones
inmediatas para solucionarlos, promoviendo así la mejora continua de los
procesos.
Los indicadores deben poseer las siguientes características:
•Comunicar a toda la empresa las metas e indicadores a usar en el plan de mejora continua.
•Verificar el progreso y los resultados que dan los indicadores
•Comprobar el progreso con respecto a las metas establecidas.
•Evaluar el plan y los resultados que se obtienen
•Identificar metas•Analizar la situación actual de la empresa.
•Definir indicadores de acuerdo a los departamentos involucrados
•Cofirmar los resultados•Si el proceso no está cumplimiento las metas se debe empezar el ciclo.
•Comprobar con la empresa si las metas están de acuerdo al proceso de la misma.
Actuar Planificar
HacerVerificar
76
• Deben ser fáciles de entender y explicar.
• Factibles para su medición.
• Altamente representativo.
• Adecuado para el proceso de la organización.
• Fácil de utilizar junto con otros indicadores.
• Ser útil para la toma acertada de decisiones.
• Debe ser cuantitativo.
Dentro de la formulación de un indicador se debe tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
� Definición del objetivo a alcanzar mediante la creación del indicador.
� Su formulación debe ser considerada en base a acciones que
permitan levantar la información necesaria tanto del personal
operativo como administrativo.
� Debe estar enfocado siempre a la medición de resultados.
� El indicador debe ser creado a nivel participativo, las personas que
intervienen en el proceso pueden estar sujetos a evaluación.
� Es necesario designar a un responsable capaz de manejar la
información y que la desplegué a todas las áreas involucradas.
Los indicadores permiten conocer el grado de contribución al logro de los
objetivos en relación a la meta que se desea alcanzar. Estos objetivos se
pueden medir en:
� Actividades.
� Procesos.
� Cumplimiento de auditorías.
� Verificación del logro de metas u objetivos.
La dimensión a evaluar por medio de indicadores es:
� Calidad: mediante la medición de la satisfacción del cliente.
� Efecto: cuantificación de objetivos logrados y desarrollo de procesos.
77
� Eficiencia: mide la productividad alcanzada y la cobertura lograda a
nivel de toda la empresa.
� Avance: mide el avance en la implementación de un nuevo proyecto
dentro de determinados procesos.
Mediante el despliegue de los indicadores de gerenciamiento visual
enfocado a la mejora continua, se podrá saber a nivel de todas las partes
que conforman la empresa cómo esta su producción a diario, si no han
existido defectos de calidad o si ésta se ha cumplido de acuerdo a la
programación diaria establecida. También permitirá tomar decisiones
basadas en datos, para lo cual se podrá tener una mejora perspectiva de las
necesidades de la empresa a todo nivel.
A continuación se muestran los indicadores creados en formatos de acuerdo
al procedimiento de desarrollo de mejora continua:
78
Figura 39. Formato Cero Defectos (Área de calidad)
Producción
Total
(X)
Producto
Bueno
(Y)
Producto
Malo
(Z)
Indice de
%=Z/(X)*100
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31
TOTAL
AÑO:
RESPONSABLE:
MES:
F-CA-01
REV:0
CERO DEFECTOSSe pinta de verde cua ndo no se han
reportado defectos en e l día , se pinta de
rojo cuando han exis tido defectos en el
día .
Día
79
FTQ (CALIDAD A LA PRIMERA VEZ)
%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Día
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
F-CA-02REV:0
Unidades aceptadas (X)
Total de unidades producidas
(Y)
FTQ=
( X/Y ) x 100%
Si el FTQ es mayor al 90%
se esá cumpliendo el
objetivo.
Si el FTQ es menor al
90% está fallando el
proceso y se debe tomar
planes de acción para
corregir el mismo
Figura 40. Formato FTQ (Área de Calidad)
80
PRODUCCIÓN DIARIA
Planificado
(X)
Producido
(Y)Indice=X-Y
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31
F-PO-05
REV:0
TOTAL
Se pinta de verde cua ndo se ha cumpl ido
el pla n de producción, se pinta de rojo
cua ndo no se ha cumpl ido.
MES:
AÑO:
RESPONSABLE:
Día
Figura 41. Formato para reporte de producción (Área de producción)
81
%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Día
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
O.E.E. (EFECTIVIDAD GENERAL DE LOS EQUIPOS)
F-MN-01REV:0
O.E.E. < 75% al 65% =
Regular, se puede
considerar que la
empresa está en proceso
de mejora.
O.E.E. < 65% = No es
aceptable, se está
produciendo perdidas
económicas altas que
perjudican a la empresa,
no existe competitividad.
O.E.E. > 95% = Empresa
con excelencia
competitiva.
O.E.E. < 95% al 85% =
Empresa con buena
competitividad.
O.E.E. < 85% al 75% =
Aceptable, puede
presentar pérdidas
económicas mínimas y
baja competitividad.
Figura 42. Formato O.E.E. (Área de mantenimiento)
82
F-PO-06
REV:0
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Total accidentes
laborables
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31
TOTAL
a. Se pinta de color verde s i no han exis tido l lamados de atención
por el uso de EPI’S o no han exis tido accidentes labora les .
b. Se pinta de color amari l lo cuando han exis tido l lamados de
atención por el no uso de EPI’S.
c. Se pinta de color rojo cuando han exis tido accidentes labora les
por el no uso de EPI’S.
MES:
AÑO:
RESPONSABLE:
Día
Figura 43. Indicador de Seguridad Industrial
83
Tabla 11. Cronograma de implementación y seguimiento del plan de Mejora Continua
ACTIVIDAD
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
Concientización de importancia de la implementación del plan de mejora continua.
Lanzamiento de plan de mejora continua
Capacitación para uso de formatos y herramientas: Cero defectos, FTQ, Reporte de producción diaria y O.E.E.
Reunión de apertura con toda la empresa.
Implementación de formatos del plan de mejora continua.
Identificación de problemas dentro del uso de formatos del plan de mejor continua.Definición de acciones correctivas en base al uso de los formatos y la información arrojada por los mismos.Reunión diaria a partir de la implementación de los formatos del plan de mejora continua.
Entrega de acciones correctivas.
Retroalimentación aguas arriba y aguas abajo a fin de que toda la organización esté enterada del seguimiento del plan de mejora continua.
FASE 1 Lanzamiento y concientización
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MEJORA CONTINUA
FASE 2 Implementación
FASE 3 Seguimiento
(Constructora Cima S.A., 2013)
84
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Evitar accidentes laborales por descuido o falta de protección individual.
MATENIMIENTO
Evitar paros de línea que generan costos adicionales por daño de maquinarias,
equipos, insumos o herramientas.
PRODUCCIÓN
Crear conciencia de trabajar con calidad a la primera vez.
CALIDAD
No generar defectos que puedan causar malestar en el cliente final,
cero defectos en la planta.
Cumplir con la planificación diaria de producción.
Producción Total
(X)
Producto Bueno
(Y)
Producto Malo
(Z)
Indice de %=Z/(X)*100
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31
TOTAL
AÑO:
RESPONSABLE:
MES:
F-CA-01
REV:0
CERO DEFECTOSSe pinta de verde cuando no s e ha n
reportado defectos en el día , s e pinta de
rojo cua ndo han exi s tido defectos en el
día .
Día
FTQ (CALIDAD A LA PRIMERA VEZ)
%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Día
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
F-CA-02REV:0
Unida de s acepta das (X )
Tota l de un idades pr oducidas
(Y)
FTQ=
( X/Y ) x 100%
Si el FTQ es mayor al 90%
se esá cumpliendo el
objetivo.
Si el FTQ es menor al
90% está fall ando el
proceso y se debe tomar
pl anes de acción para
corregir el mi smo
PRODUCCIÓN DIARIA
Planificado
(X)
Producido
(Y)Indice=X-Y
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31
F-PO-05
REV:0
TOTAL
Se pinta de verde cuando se ha cumpl ido
el plan de producción, se pinta de rojo
cuando no se ha cumpl ido.
MES:
AÑO:
RESPONSABLE:
Día %
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Día
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
O.E.E. (EFECTIVIDAD GENERAL DE LOS EQUIPOS)
F-MN-01REV:0
O.E.E. < 75% al 65% =
Regular, se puede
considerar que la
empresa está en proceso
de mejora.
O.E.E. < 65% = No es
aceptable, se está
produciendo perdidas
económicas altas que
perjudican a la empresa,
no existe competitividad.
O.E.E. > 95% = Empresa
con excelencia
competitiva.
O.E.E. < 95% al 85% =
Empresa con buena
competitividad.
O.E.E. < 85% al 75% =
Aceptable, puede
presentar pérdidas
económicas mínimas y
baja competitividad.
F-PO-06
REV:0
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Tota l accidentes
la borables
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31
TOTAL
a. Se pin ta de color verde s i no h an exis tido l lamados de atención
por el us o de EPI’S o no han exis tido accidentes laborale s .
b. Se pin ta de color amari l lo cua ndo han exis tido l lamad os de
atención por el no uso de EPI’S.
c. Se pin ta de color rojo cuando h an exis tido accidentes laborales
por el no uso de EPI’S.
MES:
AÑO:
RESPONSABLE:
Día
Figura 44. Cartelera de despliegue del Plan de mejora continua (Constructora Cima S.A., 2013)
85
Cada vez que los indicadores del plan de mejora continua estén en color rojo
debido a que se ha detectado una falla en el proceso y esto ha provocado
problemas en las líneas productivas se deberá levantar un plan de acción
mediante el formato de Solución de problemas.
Se debe determinar un responsable a fin de que éste sea el encargado de
tomar acciones inmediatas y a largo plazo que no permitan que se vuelva a
presentar el mismo problema.
En el formato se deberá detallar cuál de los indicadores del plan de mejora
continua fue afectado.
Una vez establecida esta información se debe dar una descripción del
problema ocurrido, analizar la causa raíz del problema mediante el método
de Ishikawa o también llamado el diagrama de causa y efecto el cual
mediante una manera fácil y sencilla permite analizar el problema
presentado, considerando en que variable de las siguientes se pudo generar
el mismo: maquinaria o herramentales, mano de obra, medio ambiente,
método y material.
Después de haber establecido la causa raíz se deberá incluir detallar la
acción correctiva inmediata y cuál es la acción correctiva a largo plazo,
tomando en cuenta estas dos variables, se puede asegurar la solución
definitiva del problema.
Cuando se tenga toda esta información establecida, se procederá a generar
información que permita ser tomada como lección aprendida, a fin de que
este pueda ser retroalimentado a toda la empresa y sus niveles, permitiendo
así la futura reacción oportuna para evitar que problemas parecidos a los
ocurridos puedan generar nuevas complicaciones en el proceso productivo.
86
F-CA-03REV:0
FORMATO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Persona quien reporta:
Fecha:
Indicador afectado: Cero defectos
F.T.Q.
Producción diaria
O.E.E.
Seguridad Industrial
Persona responsable:
12345
Validación ValidaciónFecha: Fecha:Firma: Firma:
ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA
ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA ACCIÓN CORRECTIVA A LARG O PLAZO
LECCIÓN APRENDIDA DEL PROBLEMA PRESENTADO
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Fecha de cierre del problema:
MaquinariaHerramentales
Mano de obra Medio Ambiente
Método Material
Figura 45. Formato de solución de problemas
87
4.4. IMPLEMENTACIÓN 5`S
Para que la empresa pueda implementar el proyecto de 5´S es necesario la
creación de un grupo de trabajo que quedará estructurado de la siguiente
forma:
Figura 46. Organigrama de Equipo 5´S
• Líder de proyecto: será el encargado de llevar la implementación del
proyecto 5´S, el líder de proyecto será el encargado de demostrar en
base a indicadores el avance del mismo.
Será el encargado de demostrar a alta dirección el grado de
implementación del proyecto.
• Coordinador de proyecto 5´S: será el encargado de coordinar las
actividades y cronograma de implementación del proyecto.
El coordinador de proyecto 5´S deberá ser el encargado de gestionar
el cierre de los planes de acción levantados a fin de demostrar las
mejoras de la implementación del proyecto.
• Auditores 5´S: es el personal operativo encargado de cada área
productiva de la empresa.
Líder de proyecto 5´S
Auditores 5´S
Coordinador de proyecto 5´S
88
Ellos deberán llevar a cabo la auditoría quincenalmente mediante el
check list de 5´S, a fin de levantar planes de acción para mejora de
los procesos productivos.
Una vez estructurado el organigrama del proyecto 5´S e identificado los
problemas de la empresa en base esta metodología, se da paso a la etapa
de implementación que contempla el uso de los formatos creados para el
proyecto 5´S.
Se debe considerar la importancia de la etapa de implementación de 5´S,
para esta etapa se tiene los formatos creados tales como check list o
listados de materiales que permiten verificar si el proyecto está avanzado
para lo que fue diseñado.
4.4.1. Seiri-Clasificar
Una vez establecidos todos los criterios necesarios para la implementación
del proyecto 5´S se procede a empezar con el primer pilar que es la
clasificación del material de acuerdo a su uso dentro del proceso productivo.
Después de realizar el inventario de todos los materiales de la planta se
determinó el origen de cada uno y si este era un material necesario,
innecesario o a su vez constituía una fuente de contaminación:
89
Tabla 12. Listado para determinar el material necesario
F-PO-01
REV: 0
Área: Descripción.Materia Prima.
Resposable del HerramientaInstrumento
Fecha: EquipoProducto
Documento
ITEM Descripción Nombre Aplicación Ubicación Disponibili dad Observación
LISTADO DE MATERIAL NECESARIO
(Constructora Cima S.A., 2013)
90
Tabla 13. Listado para determinar el material innecesario
F-PO-02
REV: 0
Estado.Roto
Área: ObsoletoFuera de especificación
Resposable del Deterioro
Fecha: DestinoReciclajeBasura
ReparaciónOtros
ITEM Nombre Estado Destino Ubicación Observación
LISTADO DE MATERIAL INNECESARIO
(Constructora Cima S.A., 2013)
91
Tabla 14. Listado para determinarlas fuentes de contaminación
F-PO-03
REV: 0
Área:
Resposable del
Fecha:
Nombre Firma
LISTADO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN
APROBACIÓNITEM
Tipo de contaminación
Fuente de contaminación
UbicaciónPropuesta de
solución
(Constructora Cima S.A., 2013)
92
A fin de conservar la implementación del primer pilar se usarán las etiquetas
de identificación de material innecesario y sospechoso, de acuerdo a los
listados de material necesario e innecesario y con el fin de lograr un
mejoramiento continuo de la herramienta, todos los equipos, materia primas,
herramentales, etc., que están fuera de uso o que no sirven debido al
deterioro de los mismos o que se encuentran fuera de especificación, como
los detallan los formatos establecidos.
Una vez detallada la información requerida en los formatos, se deberán
colocar las siguientes etiquetas dependiendo la consideración de los
materiales:
• Etiqueta para material innecesario: se le considera material
innecesario a todos los materiales dentro de la planta que ya no se los
va usar debido a causas como deterioro, fuera de especificación,
fuera de uso, obsoleto.
Se deberá llenar la etiqueta con todos los campos establecidos y
proceder a almacenarlo en un lugar fuera de la línea productiva para
que no sea causa de intervención en los procesos productivos y
complicación innecesaria de los mismos.
Descripción:
Cantidad:
Fecha:
Estado: Roto
Obsoleto
Fuera de Especificación
Fuera de Uso
Deterioro
Destino: Venta
ReparaciónOtros
Especifique Otros:
MATERIAL INNECESARIO
Figura 47. Etiqueta de Material Innecesario
93
Figura 48. Material Innecesario de una mascarilla (Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 49. Material innecesario desperdicio de alambre para soldadura (Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 50. Material innecesario disco de corte (Constructora Cima S.A., 2013)
94
Figura 51. Material innecesario galón de plástico de desoxidante (Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 52. Material innecesario galón de pintura (Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 53. Material innecesario mandil de protección individual de cuero (Constructora Cima S.A., 2013)
• Etiqueta para material sospechoso: se le considera material
sospechoso a aquel material que puede ser recuperado dependiendo
95
la necesidad de volverlo a usar, o al material que tiene muy baja
rotación dentro de la planta.
Se deberá llenar la etiqueta de material sospechoso con todos sus
campos y almacenarlo en un lugar que no intervenga en la línea
productiva.
Si el material sospechoso ha sido recuperado o reparado para
volverlo a ingresar a la línea productiva, el jefe de producción deberá
aprobar el reproceso que se hizo en el mismo, a fin de evitar que este
material pueda generar defectos o inconvenientes que terminen en
paros de línea o incluso que puedan llegar al cliente final, evitando así
la insatisfacción del mismo.
Descripción:
Cantidad:
Fecha:
Estado: Material Defectuoso
Material de baja rotación
Destino: Recuperación
Almacenamiento TemporalOtros
Especifique Otros:
Fecha de Validación:
Nombre Firma
MATERIAL SOSPECHOSO
Figura 54. Etiqueta de Material Innecesario
96
Figura 55. Material sospechoso retazos para empates cuadrados(Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 56. Material sospechoso retazos para empates rectangulares (Constructora Cima S.A., 2013)
4.4.2. Seiton - Organizar
Para poder implementar la estrategia de señalización de pisos dentro de la
planta de la empresa Constructora Cima, el equipo 5´S deberá designar
recursos para la implementación de la misma.
Cuando se encuentre designados los recursos para la señalización de pisos,
el Líder de proyecto 5´S en conjunto con el coordinador del proyecto, darán
una charla de capacitación de la importancia de mantener el orden
designado de acuerdo al Layout establecido con la señalización de pisos.
Es de vital importancia que toda la planta entienda el significado de la
señalización de pisos, el cual tiene como características:
• Uso de color amarillo para delimitar zonas de pasillos transitables.
97
• Uso de color azul para delimitar el área de cada proceso productivo.
• Uso de color verde para identificar el área de producto terminado.
Toda la empresa debe estar consiente que al manejar material tales como
vigas y columnas existe una alto riesgo de accidentes laborales, por ende es
necesario que se usen los pasillos señalizados a fin de evitar riesgos
innecesarios.
Tabla 15. Estimado de recursos para señalización de pisos
RECURSO CANTIDAD UNIDADPintura alto tráfico color amarillo 2 Galones
Pintura alto tráfico color azul 2 GalonesPintura alto tráfico color verde 1 Galón
(Constructora Cima S.A., 2013)
99
4.4.3. Seiso-Limpieza
La limpieza va relacionada directamente con la concientización hacia todo el
personal de la empresa, demostrando eficiencia en cada uno de los
procesos, permitiendo dentro de la limpieza en 5´S, la prevención a fin de
evitar paras innecesarias por equipos o instrumentos en mal estado.
Dentro de esta etapa se considerarán las siguientes etapas:
• Etapa 1: Determinar qué se procederá a limpiar, que en este caso va
a ser: Equipos, instrumentos y herramentales.
• Etapa 2: Determinar responsabilidades de limpieza para cada uno del
personal de la empresa que consiste en:
o Primero: Limpiar cada puesto de trabajo al finalizar la jornada,
a fin de evitar demoras al momento de empezar la producción.
o Segundo: Asignar un equipo de limpieza para que mediante un
cronograma que considere necesario el jefe de producción se
realice la limpieza de áreas comunes como bodegas, exteriores
de la planta, etc.
• Etapa 3: Determinar que herramientas de limpieza se van a usar y
presupuestar recursos para que la empresa en conjunto con el
personal pueda realizar esta tarea.
• Etapa 4: Asegurar la limpieza en factores tales como:
o Limpieza del piso en general.
o Limpieza de paredes, ventanas, exteriores, etc.
o Limpieza de desechos tales como escoria de soldadura que
puede regarse por toda la planta.
100
o Utilizar equipo necesario para protección de las personas que
realicen esta limpieza.
4.4.4. Seiketsu-Estandarización
Una vez establecida la limpieza necesaria dentro de la planta, se procederá
a realizar auditorías mediante los check list establecidos a fin de llevar una
correcta implementación de la estrategia de 5´S.
4.4.4.1. Check list 5´S
Un check list debe ser adaptable a las necesidades de acuerdo a como lo
requiere el proceso, un ítem deben contener una pregunta que haga
referencia a un solo elemento.
Es necesario dar una calificación a cada ítem del Check list tanto de planta
como de oficinas un dato que permita ver el cumplimiento de la misma:
Tabla 16. Formato Calificación de auditoría 5`S
(Constructora Cima S.A., 2013)
A continuación se detalla el check list de planta y de oficinas 5´S:
101
Tabla 17. Check list 5’S planta
F-P0-06 REV:0
Área auditada: CALIFICACIÓN
Responsable del área:CUMPLE TOTALMENTE 3
Auditor:CUMPLE PARCIALMENTE 1
Fecha: NO CUMPLE 0
C A LIF IC A C IÓN
Seiketsu (Estandarización)
Los indicadores, documentos se encuentran actualizados y son de facil entendimiento para usted.
Se puede evidenciar que existe una buena práctica de limpieza a lo largo de su jornada laboral.
Shitsuke (Disciplina)
Se da un seguimiento a los planes de acción y se cumplen las fechas de culminación.
Se sigue el procedimiento de implementación de 5´s
Seiso (Limpieza)
Sus máquinas no presentan rastros de daños como fugas (aire, aceite, etc).
La iluminación en su área es la adecuada y eficaz.
Sus equipos de protección individual (EPI), están en buenas condiciones al igual que su uniforme.
Existe un lugar identificado para colocar lo útiles de limpieza y este se encuentra en un sitio de fácil acceso.
AUDITORÍA 5`S PLANTA
Seiton (Organizar)
Se tiene un área específica para la colocación de producto no conforme.
Sus herramentales y equipos de trabajo se encuentran en el lugar asignado para su almacenamiento temporal.
Su área de trabajo está en buen estado, no se evidencia cables sueltos o derrames de cualquier material en el piso que puedan perjudicarlo.
CUESTIONARIO
Seiri (Clasificar)
El área está libre de maquinas y herramentales innecesarios para su puesto de trabajo.
En su puesto de trabajo todas las máquinas y herramientas están en bueno estado y de acuerdo al proceso que usted está realizando.
(Constructora Cima S.A., 2013)
102
Tabla 18. Check list Oficinas
F-P0-07 REV:0
Área auditada: CALIFICACIÓN
Responsable del área:CUMPLE TOTALMENTE 3
Auditor:CUMPLE PARCIALMENTE 1
Fecha: NO CUMPLE 0
C A LIF IC A C IÓN
Se da un seguimiento a los planes de acción y se cumplen las fechas de culminación.
Las mesas de reuniones de uso común se encuentran debidamente ordenas y limpias.
Si se tienen equipos de uso común tales como impresoras, teléfonos, etc. Se encuentran limpios y cada uno tienen su sitio designado.
Se evidencias objetos encima de los armarios.
El escritorio se encuentra sin manchas de bebida o comida.
AUDITORÍA 5`S OFICINAS
Shitsuke (Disciplina)
Seiso (Limpieza)
Seiketsu (Estandarización)
Seiton (Organizar)
Seiri (Clasificar)
CUESTIONARIO
Los armarios contienen insumos de oficina, estos se encuentran debidamente identificados.
Los armarios contienen la información necesaria para el desarrollo de sus actividades.
En el área no se encuentran carpetas o cartones en el piso
No se encuentran chaquetas, carteras o maletines en el piso, tienen estas su propio lugar de almacenamiento.
Se sigue en patrón de la fotografía estandar del puesto de trabajo.
Las ventanas y las cortinas se encuentran limpiezas.
Se encuentra la fotografía estandar del puesto de trabajo actualizada y detallado su debido reponsable.
Los muebles y equipos de oficina tienen un orden general y siguen una estandarización establecida.
Se sigue el procedimiento de implementación de 5´s
(Constructora Cima S.A., 2013)
103
Si los ítems no cumplen a cabalidad, se deberá llenar la siguiente tabla a fin
de asignar planes de acción que ayuden al cumplimiento de los mismos con
su debido responsable:
Tabla 19. Plan de acción de Check List
(Constructora Cima S.A., 2013)
Para asegurar el cumplimiento dentro de la planta se procederá a levantar
planes de acción que deberán llevar responsables a fin de evitar que se
vuelva a repetir los mismos aspectos y que se logre concientizar a todo el
personal la importancia de seguir la implementación, esto permitirá a futuro
que la empresa logre beneficios que aseguren una eficiencia dentro de sus
procesos.
Se llenará una base de planes acción de estas auditorías donde las
personas mediante evidencia deberán evidenciar el cierre de los problemas
presentados.
104
Tabla 20. Base para planes de acción Check List 5`S
N. CÓDIGO AUDITOR AUDITADOÁREA
AUDITADAMES ÍTEM
PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLEFECHA
AUDITADAFECHA
DE CIERREEVIDENCIA
BASE PLANES DE ACCIÓN CHECK LIST 5´S
(Constructora Cima S.A., 2013)
4.4.5. Shitsuke-Disciplina
La disciplina dentro del proceso de implementación de 5´S, se lo puede
lograr gracias a la colaboración y compromiso con cada uno de los
trabajadores y con el bienestar que va a producir tener una planta limpia y
lugares de trabajo adecuados que permitan que el ambiente laboral de cada
persona sea confortable y permite progresar cada día con las metas
planteadas por la empresa.
Se recomienda hacer reuniones periódicas a fin de presentar el porcentaje
de avance de implementación y cierre de planes de acción de auditorías 5´S.
Cuando se logre llevar una disciplina en cuanto a asistencia en las reuniones
que se determinará de acuerdo a la necesidad que sienta la alta dirección a
fin de promover el entusiasmo dentro de todo el personal.
105
4.5. TRABAJO ESTANDARIZADO
Dentro de los aspectos claves para lograr la estandarización de los procesos
en una empresa se tiene:
� La participación de todos los niveles de la empresa u organización.
� El personal involucrado dentro de los procesos debe estar capacitado.
� La documentación debe ser lo más comprensiva para las personas y
más aún para el personal que a futuro puede ingresar en la empresa.
4.5.1. HOJAS DE PROCESO
Las hojas de proceso ayudan al operario a seguir una secuencia de las
actividades a desarrollar en cada área.
Dentro de las características principales de las hojas de proceso se tiene:
• La información debe estar desplegada en cada área según el proceso
establecido.
• Los operarios deben conocer las hojas de proceso y usarlas de
acuerdo al proceso que estén realizando.
• Las hojas de proceso deben cumplir con todos los pasos del proceso
de los operarios.
• Las hojas de proceso pueden actualizarse cuando existan cambios en
los procesos.
• Todos los cambios deben ser detallados en las mismas en la parte de
revisiones.
• Las hojas de proceso deben ser revisadas con todas las partes
involucradas para luego ser aprobadas y publicadas.
Los elementos que conforman las hojas de proceso son:
1) Productos a aplicar: donde se detallan los productos a los que se está
haciendo referencia en la hoja de proceso
106
2) Área: área de aplicación.
3) Nombre de la operación: proceso al cual pertenece la hoja de
proceso.
4) Esquema: secuencia de fotografías donde detallan las operaciones de
cada uno de los procesos.
5) Simbología: se utilizan símbolos que representan característica
especial, control de calidad, seguridad del operador o existe
contaminación del producto.
� Característica especial: representa una operación en la que se
debe tener en cuenta qué condición debe cumplir el producto o el
proceso para evitar fallas o daños del mismo.
� Control de calidad: representa una operación que requiere el
control de la característica especial a fin de garantizar que se la hizo
de manera correcta.
� Seguridad del trabajador: operación en la cual el trabajador
debe tener mayor cuidado durante el proceso de producción.
� Contaminación de producto: en esta operación el operario
necesita tener más cuidado a fin de evitar contaminar el producto con
cuerpos extraños para evitar reprocesos en el mismo.
6) Operación: detalla la operación macro del proceso.
7) Detalle de la operación: se deben detallar la operación con todos los
detalles a fin que el operario pueda cumplirla de forma adecuada.
107
8) Revisiones: en esta parte se debe colocar las fechas de creación de
la hoja de proceso, cuando exista un cambio en la misma se debe
colocar detenidamente los cambios que se realizaron a fin de llevar un
control eficaz de las mismas.
9) Elaborado por: nombre de la persona que elaboró la hoja de proceso.
10) Aprobado por: el jefe de producción es la persona designada para
aprobar las hojas de proceso a fin de poderlas publicar en cada
puesto de trabajo.
11) Tiempo estimado para cumplimiento de operación: tiempo estimado
en base a tiempos históricos de las operaciones para el cumplimiento
del proceso aplicado.
108
Productos a aplicar: Código de formato: F-PO-08
No. Símbolo Operación
1 Colocación
2 Preparación
3 Unión
4 Suelda
5 Fijación
6 Alineamiento
7 Suelda
8 Alineamiento
Elaborado por:
0 Creación y aprobación Aprobado por:
SIMBOLOGÍA
Ing Washington Puente
REVISIONES
Punto crítico
Control de calidad
Seguridad del operador
Posible contaminación de producto
Detalle de la operaciónESQUEMA (Secuencia de fotografías que detallan el
proceso)
Alexandra Salinas
Colocar la láminal en la mesa de preparación del mismo
Proceder a pasar la moladora con la grata para limpiar las asperezas de la lámina
Colocar la otra lámina y realizar el paso 2 en la misma, unir las dos láminas con una separación de 4mm. Si las láminas son de un espesor mayor a 8mm, colocarlas a una distacia de 6 mm
Soldar las láminas verificando que se cumple la distacia especificada en el paso 3.
Con el martillo proceder a golpear las uniones a fin de garantizar que las dos láminas se encuentren paralelas.
Pasar la moladora con el disco de corte a fin de alinear la parte que se encuentra soldada
Proceder a dar la vuelta a las láminas soldadas y volver a soldar de acuerdo al paso 4
Pasar la moladora con el disco de corte de acuerdo al punto 6
HOJA DE PROCESO
Tiempo estimado para cumplimiento de proceso: 7,05 minutos
Área: Producción
Nombre de la operación: Preparación de material
Vigas y columnas
1
2
3 4 5 6 7 8
Figura 58. Hoja de proceso para Preparación de material (Constructora Cima S.A., 2013)
109
Productos a aplicar: Código de formato: F-PO-08
Área: Producción
Nombre de la operación: Unión de Vigas
No. Símbolo Operación
1 Colocaciòn
2 Cuadrar y Marcar
3 Puntos de suelda
4 Rotación
5 Cuadrar
6 Puntos de suelda
Elaborado por:
0 Creación y aprobación Aprobado por:
Tiempo estimado para cumplimiento de
proceso:22,26 minutos
Colocar la lámina prerada de acuerdo al requerimiento actual de producción en la máquina para unión de la viga o columna según corresponda.
SIMBOLOGÍA REVISIONES Alexandra Salinas
HOJA DE PROCESO
Cuadra el alma con la base de la viga y colocar una señal cada 40 centímetros para referencia donde van a ir los puntos de suelda.
Colocar los puntos de sueldas cada 40 centímetros
Rotar la primera unión del alma de la viga con la base a fin de repetir el proceso.
Vigas
ESQUEMA (Secuencia de fotografías que detallan el
proceso)Detalle de la operación
Seguridad del operador
Posible contaminación de producto
Cuadrar la unión anterior con la siguiente base de la viga
Empezar a colocar cada 40 centímetros señalados los puntos de suelda correspondientes.
Ing Washington PuentePunto crítico
Control de calidad
1
2 3 4 5 6
Figura 59. Hoja de proceso para Unión de Vigas (Constructora Cima S.A., 2013)
110
Productos a aplicar: Código de formato: F-PO-08
Área: Producción
Nombre de la operación: Unión de Columnas
No. Símbolo Operación
1 Colocaciòn
2 Cuadrar y Marcar
3 Puntos de suelda
4 Rotación
5 Puntos de suelda
Elaborado por:
0 Creación y aprobación Aprobado por:
Control de calidad
Ing Washington Puente
Seguridad del operador
Posible contaminación de producto
Colocar el material de acuerdo al requerimiento actual de producción en la máquina para unión de la columna ( Los dos lados correspondientes a
la columna).
SIMBOLOGÍA REVISIONES Alexandra Salinas
Punto crítico
Cuadrar los dos lados de la columna y colocar una señal cada 40 centímetros para referencia donde van a ir los puntos de suelda.
Colocar los puntos de sueldas cada 40 centímetros
Rotar la unión de la columna fin de repetir el proceso.
Empezar a colocar cada 40 centímetros señalados los puntos de suelda correspondientes.
ESQUEMA (Secuencia de fotografías que detallan el proceso)
Detalle de la operación
HOJA DE PROCESO
Columnas
Tiempo estimado para cumplimiento de
proceso:22,26 minutos
1
2 3 4 5
Figura 60. Hoja de proceso para Unión de Columnas (Constructora Cima S.A., 2013)
111
Productos a aplicar: Código de formato: F-PO-08
Área: Producción
Nombre de la operación: Soldadura
No. Símbolo Operación
1 Colocación
2 Limpieza de asperezas
3 Verificación
4 Medición
5 Soldadura
6 Soldadura
7 Control de calidad
8Soldadura de cordón
sumergido
Elaborado por:
0 Creación y aprobación Aprobado por:
Verificar que el cordón de soldadura este correcto y no presente fallas en el mismo
Si la viga o columna es mayor a 8mm de espesor usar la suelda de cordón sumergido y proceder por seguridad a saldar toda la línea de unión de la viga o columna
ESQUEMA (Secuencia de fotografías que detallan el
proceso)Detalle de la operación
HOJA DE PROCESO
Vigas y Columnas
Tiempo estimado para cumplimiento de proceso:
27,36 minutos
Colocar la viga o columna en el soporte con cuidado a fin de evitar accidentes que puedan perjudicar al operario.
SIMBOLOGÍA REVISIONES Alexandra Salinas
Ing Washington PuentePunto crítico
Control de calidad
Seguridad del operador
Posible contaminación de producto
Proceder a pasar la moladora con la grata para limpiar las asperezas de la viga o columna en el sector donde se va a proceder con la soldadura
Verificar que la parte donde se va a proceder a soldara este sin asperezas que puedan afectar la soldadura.
Trazar líneas aleatoriamente cada 20 cm. de cada lado de la viga o columna para proceder con el cordón de soldadura
Proceder a soldar el inicio de la viga o columna de lado y lado.
Proceser a soldar la viga o columna aleatoriamente de cada lado según lo señalado cada 20 cm.
1
2
3 4 5 6 7 8
Figura 61. Hoja de proceso para Soldadura de Vigas y Columnas(Constructora Cima S.A., 2013)
112
Productos a aplicar: Código de formato: F-PO-08
Área: Producción
Nombre de la operación: Limpieza de material
No. Símbolo Operación
1 Preparación
2 Limpieza de Escoria
3 Desoxidación
Elaborado por:
0 Creación y aprobación Aprobado por:
ESQUEMA (Secuencia de fotografías que detallan el proceso)
Detalle de la operación
HOJA DE PROCESO
Vigas y Columnas
Tiempo estimado para cumplimiento
de proceso:15,32 minutos
Proceder a pasar la moladora con la grata para limpiar las asperezas de la viga o de la columna.
SIMBOLOGÍA REVISIONES Alexandra Salinas
Ing Washington PuentePunto crítico
Control de calidad
Seguridad del operador
Posible contaminación de producto
Proceder a pasar el lustre a fin de retirar toda la escoria que pueda quedar
Limpiar la viga o columna con una mezcla 20% Desoxidante 80% Agua, a fin de evitar oxidación en el material.
12 3
Figura 62. Hoja de proceso para Limpieza de Vigas y Columnas(Constructora Cima S.A., 2013)
113
Productos a aplicar: Código de formato: F-PO-08
Área: Producción
Nombre de la operación: Pintura e inspección final
No. Símbolo Operación
1 Pintura
2 Dimensión
3 Secuenica de producto
4 Almacenamiento
Elaborado por:
0 Creación y aprobación Revisado por:
Proceder a pintar la Viga y Columna
SIMBOLOGÍA REVISIONES Alexandra Salinas
Ing Washington PuentePunto crítico
Control de calidad
Seguridad del operador
Posible contaminación de producto
Colocar la dimensión de la viga o columna en milímetros
Colocar la secuencia de la Viga o de la Columna de acuerdo al requerimientos del cliente
Con el montacargas manual proceder a colocar la Viga o la columna en el área de producto terminado en el órden
establecido para el transporte hacia el cliente.
ESQUEMA (Secuencia de fotografías que detallan el proceso)
Detalle de la operación
HOJA DE PROCESO
Vigas y Columnas
Tiempo estimado para cumplimiento
de proceso:14,25 minutos
1
2 43
Figura 63. Hoja de proceso para Pintura e Inspección final de Vigas y Columnas (Constructora Cima S.A., 2013)
4.6. PRODUCTIVIDAD LABORAL
Una vez implementadas las mejoras en los procesos productivos de la
empresa Constructora Cima y en base a la mejora continua de los mismos,
se alcanzó la siguiente productividad laboral estimada de acuerdo a los
datos entregados por la empresa.
4.6.1. PRODUCTIVIDAD LABORAL IDEAL
Se consideró productividad laboral ideal a la planificada por parte del jefe de
producción a fin de completar los requerimientos diarios de los clientes, es la
productividad con la cual esperaba cumplir su producción diaria.
Tabla 21. Productividad laboral ideal
Producción: 275 Kg 2200 Kg 11000 Kg 44000 Kg 7 Pers.
Horas de trabajo: 1 Hora 8 Horas 40 Horas 160 Horas
Productividad laboral por persona:
39,29
Kg producción
hora por persona
314,29
Kg producción diaria por persona
1571,43
Kg producción
semanal por persona
6285,71
Kg producción
mensual por persona
Diario Semana MesHora N. de personas
(Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 64. Productividad laboral ideal por persona (Constructora Cima S.A.,
2013)
115
4.6.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL INICIAL
La productividad laboral inicial de la empresa es aquella que nos da los
datos iniciales reales de la producción de la misma.
En comparación con la productividad laboral ideal, hubo una disminución de
productividad laboral por hora trabajada por persona. Esta disminución fue
alrededor del 5.34 Kg de producidas por hombre por una hora trabajada,
considerando así una perdida en base a producto obtenido en la empresa.
Tabla 22. Productividad laboral inicial
Producción: 238 Kg 2108 Kg 12120 Kg 48480 Kg 7 Pers.
Horas de trabajo: 1 Hora 8,87 Horas 51 Horas 204 Horas
Productividad laboral por persona:
34
Kg producción
hora por persona
271,60
Kg producción diaria por persona
1357,98
Kg producción
semanal por persona
5431,93
Kg producción
mensual por persona
Hora Diario Semana Mes N. de personas
(Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 65. Productividad laboral inicial por persona (Constructora Cima S.A.,
2013)
116
4.6.3. PRODUCTIVIDAD LABORAL FINAL ESTIMADA
La productividad final estimada es aquella que refleja la situación final de la
empresa en base a las herramientas implementadas a fin de mejorar los
procesos productivos.
Considerando los valores dados y en comparación con la productividad
laboral inicial se da un incremento del 24%.
Tabla 23. Productividad laboral final estimada
Hora Diario Semana Mes
Producción: 312,5 Kg 2500 Kg 12500 Kg 50000 Kg 7 Pers.
Horas de trabajo: 1 Hora 8 Horas 40 Horas 160 Horas
Productividad laboral por persona:
44,64
Kg producción
hora por persona
357,14
Kg producción diaria por persona
1785,71
Kg producción
semanal por persona
7142,86
Kg producción
mensual por persona
N. de personas
(Constructora Cima S.A., 2013)
Figura 66. Productividad laboral final estimada por persona(Constructora
Cima S.A., 2013)
117
En el siguiente comparativo se observa el incremento tomando en cuenta
que en un inicio la empresa tenía programado producir alrededor de 39.29
Kg por hora hombre trabajada, antes de las mejoras implementadas la
empresa producía 33.95 Kg por hora hombre trabajada y después se logra
llegar a 44.64 Kg por hora hombre trabajada.
Como situación ideal se necesitaba un porcentaje laboral del 88%, en la
situación inicial se produce un 76% y una vez implementadas las mejoras se
llega al 100%, tomando en cuenta que una vez que la empresa implemente
el resto de herramientas puede incrementar su porcentaje laboral.
Figura 67. Comparativo productividad laboral por hora trabajada y
porcentaje laboral por persona por hora trabajada (Constructora Cima S.A.,
2013)
118
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
• Después de haber analizado la situación inicial de la Empresa
Constructora Cima se llegó a la conclusión que en la modificación del
Layout inicial a final, se está ahorrando un movimiento innecesario en
la recepción y preparación de materia prima, que permite que no se
genere un tiempo adicional, evitando así demoras innecesarias dentro
del proceso.
• Se comprobó que una de las herramientas que ayudaron a la mejora
de los procesos productivos fue la metodología de 5´S, ya que mejoró
la productividad de la Empresa Constructora Cima.
• Se llegó a la conclusión con el Jefe de producción que se atacó a los
principales problemas que se presentaban en el área productiva las
cuales eran: movimientos innecesarios, desorden, reprocesos,
entregas tardías.
• Existe un 24% de incremento en la productividad laboral final
estimada, considerando solo la implementación de 2 herramientas
Lean Manufacturing, si la empresa implementa el resto de las
herramientas citadas anteriormente podrá llegar hasta un incremento
del 60%, ya comprobado a base de datos y relatos históricos de
empresas que han implementado herramientas Lean Manufacturing.
• Al implementar las herramientas es complicado demostrar al personal
de planta la importancia de continuar el uso de las mismas y los
119
beneficios que estas representan tanto para la empresa como para
ellos.
• Se logró afianzar la comunicación entre el personal administrativo y
operativo al lograr intercambiar ideas y buscar soluciones efectivas a
los problemas presentados a fin de mejorar los procesos de la
empresa.
5.2 RECOMENDACIONES
• Es necesaria la capacitación frecuente de las personas encargadas
de llevar las herramientas de metodología de Lean Manufacturing
para así poder lograr una retroalimentación en cascada a todo el
personal de la empresa y lograr el despliegue de la información a todo
nivel de la empresa.
• Es necesario que una vez finalizada la implementación de las
herramientas de Lean Manufacturing, si la empresa así lo requiere o
necesita, se hagan reuniones periódicas de acuerdo a lo que
considere necesario la gerencia a fin de constatar las mejoras de los
procesos a futuro.
• Si la empresa desea estandarizar sus procesos es necesario hacer un
estudio de tiempos y movimientos el cual consistiría un trabajo
adicional al presentado actualmente.
• Es importante que la empresa también realice un análisis de la
ergonomía de cada puesto de trabajo, ya que como es una empresa
metalmecánica, los trabajadores a futuro pueden presentar lesiones.
120
• Es recomendable que se den charlas de seguridad industrial a fin de
evitar posibles incidentes laborales que puedan provocar lesiones
graves a los miembros de la empresa.
• Se recomienda a la empresa ver la posibilidad de ampliar la planta, ya
que el espacio es un limitante muy grande para ellos y no puede
generar más productos a pedido de sus clientes como galpones,
estructuras para exhibición de vehículos, etc., generando pérdida de
nuevos negocios.
• Se plantea la posibilidad de realizar un seguimiento anual
demostrando mediante datos estadísticos como la planta mejora con
la implementación de las herramientas Lean Manufacturing.
• Debido a que los operarios son las personas que mejor conocen el
proceso de la empresa, se debería colocar un buzón de sugerencias a
fin que ellos puedan buscar formas de mejorar los procesos
productivos de la empresa, una vez dadas las sugerencias por parte
del personal, el Jefe de producción podrá analizar las mismas y ver la
factibilidad de implementarlas.
121
BIBLIOGRAFÍA
(s.f.). Obtenido de Google earth
Acuña, J. A. (2003). INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD. Costa Rica: Editorial Tecnològica de Costa Rica.
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123
ANEXO 1
LISTADOS DE MATERIAL NECESARIO E INNECESARIO
A continuación se detalla las tablas de material necesario e innecesario:
Tabla 24. Listado de material necesario primera hoja F-PO-01
REV: 0
Área: Planta Descripción.Materia Prima.
Resposable del área: Jefe de producción HerramientaInstrumento
Fecha: 20/08/2013 EquipoProducto
Documento
ITEM Descripción Nombre Aplicación Ubicación Disponibili dad Observación
1 Materia Prima Láminas del acero Fabricación de productosÁrea de recepción de materia prima
InmediataLáminas clasificadas de acuerdo a
medida
2 Materia PrimaAlambre tubular de
1,2Fabricación de productos Bodega Inmediata Material ubicado en bodega por rollos
3 Materia Prima Electrodos 6010 Fabricación de productos Bodega Inmediata Material ubicado en bodega por fundas
4 Materia Prima Electrodos 7018 Fabricación de productos Bodega Inmediata Material ubicado en bodega por fundas
5 Materia Prima Cilindros CO2 Fabricación de productosÁrea de recepción de materia prima
InmediataMaterial ubicado y clasificado en el área de recepción de materia prima
6 Materia Prima Cilindros Oxígeno Fabricación de productosÁrea de recepción de materia prima
InmediataMaterial ubicado y clasificado en el área de recepción de materia prima
7 Materia Prima Cilindros Acetileno Fabricación de productosÁrea de recepción de materia prima
InmediataMaterial ubicado y clasificado en el área de recepción de materia prima
8 Materia Prima Boquillas de corte Fabricación de productos Bodega InmediataMaterial ubicado en bodega por
unidades
9 Materia PrimaDiscos de corte
7x1/8Fabricación de productos Bodega Inmediata
Material ubicado en bodega por unidades
10 Materia PrimaDiscos de tronzadora
Fabricación de productos Bodega InmediataMaterial ubicado en bodega por
unidades
(Constructora Cima S.A., 2013)
124
Tabla 25. Listado de material necesario segunda hoja F-PO-01
REV: 0
Área: Planta Descripción.Materia Prima.
Resposable del área: Jefe de producción HerramientaInstrumento
Fecha: 20/08/2013 EquipoProducto
Documento
ITEM Descripción Nombre Aplicación Ubicación Disponibili dad Observación
1 Materia Prima Alambre Mig 0.9 Fabricación de productos Bodega Inmediata Material ubicado en bodega por rollos
2 Equipo Soldadoras (6) Fabricación de productos Área de soldadura Depende del uso Equipos sucios
3 Equipo Moladoras (3) Fabricación de productosÁrea de preparación, soldadura y limpieza
de materialDepende del uso
Equipos ubicados en tres áreas productivas de la planta
4 Equipo Compresor (1) Pintura de productosÁrea de pintura e inspección final
Depende del uso Equipo Sucio
5 HerramientaMontacargas
ManualMovilización de material
Área de pintura e inspección final
Uno para uso de toda la planta
Equipo desgastado
6 Equipo Tronzadora Corte de materialÁrea de preparación
de materialInmediata Equipo desgastado
7 EquipoMaquina para
unión de vigas y columnas
Unión de vigas y columnas mediante
puntos de suelda
Área de unión de material
Depende del uso Equipo ligeramente desgastado
8 Producto LustresProducto usado para limpieza de vigas y
columnasBodega Inmediata
Material colocado por unidades en la bodega de almacenamiento
9 Producto DesoxidanteProducto usado para limpieza de vigas y
columnasBodega Inmediata Material almacenado por canecas
10 Materia PrimaCepillo circular
plano para moladora
Fabricación de productos Bodega InmediataMaterial ubicado en bodega por
unidades
11 Equipo Puente Grúa Movilización de material Planta Depende del uso Equipo usado para movilización de
material
(Constructora Cima S.A., 2013)
125
Tabla 26. Listado de material innecesario primera hoja F-PO-02
REV: 0
Estado.Roto
Área: Planta ObsoletoFuera de especificación
Resposable del área: Jefe de producción Deterioro
Fecha: 20/08/2013 DestinoReciclajeBasura
ReparaciónOtros
ITEM Nombre Estado Destino Ubicación Observación
1 Cajas de cartón vacias Obsoleto Reciclaje BodegaCajas para venta por medio de
reciclaje
2 Lustres Usados Obsoleto Basura Área de limpieza Lustres colocados en basura
3Desperdicios de láminas de
aceroObsoleto Reciclaje
Área de preparación de material
Material para envío a reciclaje
4Tarros vacíos de pintura
(15 unidades)Obsoleto Basura
Área de pintura e inspección final
Material colocado en basura
5Mesa de metal sin utilizar
(1 Unidad)Deterioro Reciclaje
Área de recepción de material prima
Mesa oxidada para envío a reciclaje
6Compresor (1 Unidad)
Obsoleto ReciclajeÁrea de pintura e inspección final
Compresor dañado sin uso hace mas de 1 año, envío a reciclaje
7Cepillos circulares de
moladoras usadosDeterioro Reciclaje
Área de recepción de material prima,
soldadura y limpieza
Cepillos usados para envío a reciclaje
8Remanentes de material usado
para fabricar el productoObsoleto Reciclaje Toda la planta
Pedazos de perfiles, ángulos, platinas y troquelados sin usar para
envío a reciclaje
9 Biruta metálica Obsoleto ReciclajeÁrea de preparación
de materialBiruta metálica obtenida despues de
troquelado para envío a reciclaje
10 Escobas rotas Obsoleto Basura Toda la planta Material colocado en basura
(Constructora Cima S.A., 2013)
126
Tabla 27. Listado de material innecesario segunda hoja F-PO-02
REV: 0
Estado.Roto
Área: Planta ObsoletoFuera de especificación
Resposable del área: Jefe de producción Deterioro
Fecha: 20/08/2013 DestinoReciclajeBasura
ReparaciónOtros
ITEM Nombre Estado Destino Ubicación Observación
1Canecas vacías de
desoxidante (4 Unidades)
Obsoleto Reciclaje Área de limpiezaMaterial para envío a
reciclaje
2 Guaipes utilizados Obsoleto Basura Área de limpiezaMaterial para envío a
reciclaje
3 Guantes Obsoleto Basura Toda la plantaMaterial colocado en
basura
4 Desechos plásticos rollos de alambre de soldadura
Obsoleto Reciclaje Área de soldaduraMaterial para envío a
reciclaje
5 Desechos de mascarilla de protección individual
Obsoleto Reciclaje Área de soldaduraMaterial para envío a
reciclaje
6 Mandiles usados de protección individual
Obsoleto Reciclaje Toda la plantaMaterial para envío a
reciclaje
(Constructora Cima S.A., 2013)
127
ANEXO 2
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
A continuación se detalla los documentos que necesitan control de cambios
de acuerdo al procedimiento P-CA-01 “PROCEDIMIENTO PARA
ELABORAR DOCUMENTOS”:
Tabla 28. Control de documentación
CÓDIGO DEL DOCUMENTO
REVISIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO ÁREA EN LA QUE SE UTILI ZA
F-PO-01 0 LISTADO DE MATERIAL NECESARIO TODA LA EMPRESAF-PO-02 0 LISTADO DE MATERIAL INNECESARIO TODA LA EMPRESAF-PO-03 0 LISTADO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN PLANTAF-PO-04 0 LISTADO DE LUGARES DIFÍCILES DE LIMPIAR PLANTAF-PO-05 0 REPORTE DE PRODUCCIÓN PLANTAF-PO-06 0 AUDITORÍA 5`S PLANTA PLANTAF-PO-07 0 AUDITORÍA 5`S OFICINAS ADMINISTRACIÓNF-PO-08 0 HOJA DE PROCESO PLANTAF-CA-01 0 FORMATO CERO DEFECTOS PLANTAF-CA-02 0 FTQ PLANTAF-CA-03 0 FORMATO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TODA LA EMPRESAF-SG-01 0 SEGURIDAD INDUSTRIAL TODA LA EMPRESAF-MN-01 0 O.E.E PLANTA
P-PO-01 0PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE
5´STODA LA EMPRESA
P-CA-01 0PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR
DOCUMENTOSTODA LA EMPRESA
I-GE-01 0INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL
PLAN DE MEJORA CONTINUA.TODA LA EMPRESA
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS
(Constructora Cima S.A., 2013)
128
ANEXO 3
TOMA DE TIEMPOS ESTIMADA
Toma de tiempos promedios para el análisis de la cadena de valor:
Estado inicial de acuerdo a datos históricos de la empresa Constructora
Cima.
Tabla 29. Toma de tiempos inicial de vigas
Vigas X Columna
Dimensiones:# Personas
x actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO INICIAL
2Preparaciòn de
material15,33 14,58 15,12 15,19 15,65 15,17
1 Unión de material 29,36 30,58 29,45 29,19 30,03 29,72
2 Soldadura 35,52 35,12 36,03 34,59 35,39 35,33
2 Limpieza 19,58 19,26 19,43 20,09 20,15 19,70
1Pintura y Verificación
final17,58 17,53 17,45 18,06 18,01 17,73
Vigas X Columna
Dimensiones:# Personas
x actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO INICIAL
2Preparaciòn de
material11,23 12,11 11,38 11,52 12,38 11,72
1 Unión de material 20,51 20,48 20,57 20,11 21,05 20,54
2 Soldadura 27,26 27,36 27,41 27,22 28,01 27,45
2 Limpieza 17,52 17,55 18,07 17,56 17,33 17,61
1Pintura y Verificación
final13,23 13,42 13,46 14,29 14,21 13,72
7900mm
5200mm
(Constructora Cima S.A., 2013)
129
Tabla 30. Toma de tiempos inicial de columnas
Vigas Columna X
Dimensiones:# Personas
x actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO INICIAL
2Preparaciòn de
material11,22 13,14 13,6 14,03 13,29 13,06
1 Unión de material 27,58 27,44 26,39 26,38 27,59 27,08
2 Soldadura 32,39 33,05 33,56 33,048 33,55 33,12
2 Limpieza 18,36 18,44 18,42 18,21 18,52 18,39
1Pintura y Verificación
final18,22 18,02 18,42 17,05 17,56 17,85
Vigas Columna X
Dimensiones:# Personas
x actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO INICIAL
2Preparaciòn de
material9,38 9,26 9,07 10,22 9,59 9,50
1 Unión de material 22,13 21,58 22,09 22,46 22,51 22,15
2 Soldadura 25,25 25,58 25,33 26,06 26,22 25,69
2 Limpieza 13,33 13,2 13,56 14,56 14,12 13,75
1Pintura y Verificación
final14,58 14,55 14,52 15,09 15,39 14,83
7900mm
5200mm
(Constructora Cima S.A., 2013)
130
Tabla 31. Toma de tiempos de cambio inicial
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDADT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
TIEMPO INICIAL
2Preparaciòn de
material11,33 11,25 11,06 11,45 11,09 11,12 11,59 11,36 11,44 11,23 11,29
1 Unión de material 14,22 14,56 14,57 15,02 15,33 15,12 15,08 15,54 14,42 14,13 14,80
2 Soldadura 20,33 20,21 20,45 20,55 20,28 20,37 20,48 20,41 20,1 20,59 20,38
2 Limpieza 10,23 10,52 11,08 10,49 10,55 10,36 10,22 10,43 11,02 11,33 10,62
1Pintura y
Verificación final7,75 7,23 7,12 7,41 7,66 7,23 7,12 7,02 7,59 7,06 7,32
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDADT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
TIEMPO INICIAL
2Preparaciòn de
material8,52 8,06 8,14 8,16 8,06 8,23 8,36 8,42 8,03 8,32 8,23
1 Unión de material 11,21 11,2 11,41 11,11 11,05 11,09 11,45 11,56 11,37 11,39 11,28
2 Soldadura 17,36 17,58 18,05 18,45 18,33 18,2 18,19 18,49 18,57 18,53 18,18
2 Limpieza 8,59 8,45 9,15 9,48 9,53 9,45 10,02 10,32 10,01 8,58 9,36
1Pintura y
Verificación final6,03 6,08 6,33 6,17 6,44 6,15 6,36 7,03 7,01 6,55 6,42
Vigas y Columnas de 7900mm
Vigas y Columnas de 5200mm
(Constructora Cima S.A., 2013)
131
Estado final estimado de acuerdo a datos obtenidos en la empresa
Constructora Cima:
Tabla 32. Toma de tiempos final de vigas
Vigas X Columna
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO
ESTIMADO FINAL
1Preparaciòn de
material8,43 8,29 8,01 8,21 8,36 8,26
2 Unión de material 27,52 26,55 25,26 26,53 25,59 26,29
2 Soldadura 31,35 28,56 29,33 30,28 32,52 30,41
2 Limpieza 17,32 16,55 17,13 17,03 16,59 16,92
1Pintura y Verificación
final15,23 16,02 16,25 15,56 15,03 15,62
Vigas X Columna
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO
ESTIMADO FINAL
1Preparaciòn de
material5,59 5,36 6,02 5,45 6,12 5,71
2 Unión de material 18,26 17,51 17,23 18,13 18,02 17,83
2 Soldadura 25,21 24,42 26,56 27,33 26,45 25,99
2 Limpieza 15,22 14,53 15,56 14,41 15,03 14,95
1Pintura y Verificación
final10,28 10,52 10,49 11,09 11,02 10,68
7900mm
5200mm
(Constructora Cima S.A., 2013)
132
Tabla 33. Toma de tiempos final de columnas
Vigas Columna X
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO
ESTIMADO FINAL
1Preparaciòn de
material8,27 8,13 8,33 8,5 8,11 8,27
2 Unión de material 25,3 26,07 26,36 27,02 25,58 26,07
2 Soldadura 29,56 30,02 31,21 29,66 30,09 30,11
2 Limpieza 16,55 16,02 16,25 15,56 15,03 15,88
1Pintura y Verificación
final16,31 16,55 16,23 16,33 16,25 16,33
Vigas Columna X
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5TIEMPO
ESTIMADO FINAL
1Preparaciòn de
material6,03 6,15 6,11 5,58 6,01 5,98
2 Unión de material 19,02 18,45 18,56 19,1 19,22 18,87
2 Soldadura 23,36 22,58 22,51 23,06 23,22 22,95
2 Limpieza 11,23 12,02 11,56 12,39 12,47 11,93
1Pintura y Verificación
final12,42 12,59 12,31 14,03 12,53 12,78
7900mm
5200mm
(Constructora Cima S.A., 2013)
133
Tabla 34. Toma de tiempos de cambio final
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10TIEMPO
ESTIMADO FINAL
1Preparaciòn de
material8,33 8,12 8,21 8,44 8,15 8,02 9,06 9,12 9,42 9,11 8,60
2 Unión de material 11,56 12,05 12,36 11,42 12,59 12,55 12,41 12,11 11,56 12,13 12,07
2 Soldadura 18,51 17,02 17,42 18,56 19,03 17,11 17,44 17,03 18,21 18,11 17,84
2 Limpieza 9,53 9,42 9,12 9,31 9,40 9,11 9,32 9,59 9,02 10,01 9,38
1Pintura y Verificación
final6,03 6,01 5,58 5,16 6,25 6,13 6,49 7,02 5,59 7,09 6,14
Dimensiones:
# Personas x
actividad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10TIEMPO
ESTIMADO FINAL
1Preparaciòn de
material6,03 6,15 7,19 6,44 7,05 7,16 7,23 7,01 7,03 6,55 6,78
2 Unión de material 9,56 9,52 10,02 9,22 9,36 10,12 10,44 9,01 8,55 9,1 9,49
2 Soldadura 14,32 15,21 15,54 14,03 14,19 15,22 14,59 14,44 15,03 15,16 14,77
2 Limpieza 7,03 7,41 7,05 6,58 6,55 7,18 7,23 7,51 6,09 6,41 6,90
1Pintura y Verificación
final5,1 5,02 4,43 5,31 6,05 6,19 6,09 4,44 6,56 6,55 5,57
Vigas y Columnas de 7900mm
Vigas y Columnas de 5200mm
(Constructora Cima S.A., 2013)
134
ANEXO 4
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
El diagrama de Ishikawa o diagrama de la espina de pescado, diagrama de
causa y efecto, es una de los métodos más utilizados para la resolución de
problemas.
Es una representación gráfica que contiene cinco variables las cuales
pueden ayudar a identificar la causa raíz de un problema, al analizar la
causa raíz de un problema detalladamente se puede trabajar en el mismo a
fin de evitar futuras complicaciones que puedan generar problemas similares
que afecten nuevamente al proceso.
Las variables que pertenecen al diagrama de Ishikawa son:
• Maquinaria / Herramentales.
• Mano de obra
• Medio ambiente
• Método
• Material
Una vez establecida la razón o las razones dependiendo las variables
citadas, se procede a analizar el porqué de las circunstancias que generaron
el problema.
Este diagrama es la representación de las causas y efectos de un problema,
lo cual facilita su análisis a fin de llegar al primer porque de la situación y
plantear una solución efectiva.
Dentro del diagrama se deben considerar las siguientes bases:
• Todas las espinas o variables son causas posibles.
• Todas las causas deben estar relacionadas con los posibles
problemas.