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提高某力矩器组件合格率

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提高某力矩器组件合格率. 贵州航天控制技术有限公司 报告人:尹 健 2011 年 5 月 5 日. 一、小组概况. 一、小组概况. 负责本项目的主要人员为工装设计人员、力矩器组件主管工艺人员和车间装配人员,上述人员均具有一定的专业技术技能或较为丰富的操作经验,具备进行一定深度研究的人员基础。. 二、选题理由. 力矩器是陀螺仪关键组件,而该陀螺仪主要应用于公司石油仪器高端产品测斜仪、连续测斜仪等。力矩器的产出合格率严重制约着陀螺仪的产出,进而影响产品的配套,影响公司信誉,甚至丢掉市场。. 市 场 需 求. 二、选题理由. 装配难度大. 生 产 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 提高某力矩器组件合格率

提高某力矩器组件合格率

贵州航天控制技术有限公司报告人:尹 健

2011年 5 月 5 日

Page 2: 提高某力矩器组件合格率

一、小组概况

课题名称 提高某力矩器组件合格率 小组类型 攻关型

小组名称 风帆 QC小组 活动次数 10次

成立时间 2009 年 9 月 活动时间 2010.05 ~2010.12

注册时间 2010 年 5 月 注册编号 61字第 2932号

使用工具 调查表、排列图、柱状图、关联图、对策表、雷达图

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一、小组概况

序号 姓名 性别 文化程度 职务 / 职称 组内职务1 尹健 男 本科 工艺员 / 助工 组长2 郝玉兰 女 本科 副处长 / 高工 组员3 罗文 女 本科 工艺员 / 高工 组员4 钱文红 女 本科 工艺员 / 工程师 组员

5 王海霞 女 本科 工艺员 / 高工 组员

6 郑太林 男 本科 工艺员 / 助工 组员

7 张丽红 女 大专 工人 / 技师 组员8 郭雪 女 大专 检验员 组员

负责本项目的主要人员为工装设计人员、力矩器组件主管工艺人员和车间装配人员,上述人员均具有一定的专业技术技能或较为丰富的操作经验,具备进行一定深度研究的人员基础。

Page 4: 提高某力矩器组件合格率

二、选题理由

市场需求

力矩器是陀螺仪关键组件,而该陀螺仪主要应用于公司石油仪器高端产品测斜仪、连续测斜仪等。力矩器的产出合格率严重制约着陀螺仪的产出,进而影响产品的配套,影响公司信誉,甚至丢掉市场。

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二、选题理由

生产现状 批次 装配投入 实际产出 合格率

02SP (第一组)

40 16 40%

装配难度大

合格率低

Page 6: 提高某力矩器组件合格率

二、选题理由

确定课题

提高某力矩器组件合格率

Page 7: 提高某力矩器组件合格率

三、现状调查

质量技术员对 2009 年该陀螺仪力矩器组件故障情况进行了调查、整理,该陀螺仪力矩器组件故障见统计表。

序号 故障类别 发生频数 频率 % 累计频率 %

A 漏线 16 66.7 66.7

B 环氧脱落 5 20.7 87.4

C 材料裂纹 1 4.2 91.6

D 掉渣 1 4.2 95.8

E 其它 1 4.2 100

总计 24 100

Page 8: 提高某力矩器组件合格率

66.7%

25%

50%

75%

100%

累 计 百 分 比(% )

三、现状调查

从排列图看出,造成力矩器组件生产报废的主要症结为漏线和环氧脱落,故将解决力矩器组件漏线和环氧脱落作为本次 QC 活动的主要内容。

6

12

18

2487.4%

91.6%95.8%

A B C D E

频数(件)

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四、设定目标

制定了本次活动的目标值:提高力矩器组件的制造合格率,由40 %提高到 85% 以上。

40%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

现状 目标值

合格率

现状目标值

Page 10: 提高某力矩器组件合格率

四、设定目标

公司领导的高度重视,

且在技术上给予大力支持,有利于工作的全面

开展。

小组成员配备齐全且有着丰富的 QC活动经验,较高的技术水平,较强的团队精

神。

目标一定会实现

1 、公司具有相似产品制作经验,并掌握了一定的技术与经验,具备对力矩器组件漏线、环氧脱落进行深入试验与分析能力。2 、从现状调查排列图可以发现,力矩器组件漏线与环氧脱落是主要症结,所占比例为 52.5%,仅需将此比例降低至 7%以下,目标即可实现。

Page 11: 提高某力矩器组件合格率

五、原因分析

Page 12: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

为了找出造成力矩器组件漏线和环氧脱落的主要原因,小组针对原因分析关联图中的 9 个末端因素制定了要因确认计划表 。序号 末端因素 确认内容 确认方法 确认标准 负责人 完成时间

1绕线机稳定性差

绕线机是否合格,能否满足要求。 现场验证 是否满足要求。 郑太林 2010.06.0

5

2绕线工装不合理

使用现有绕线工装绕制10组线圈,并检查线圈尺寸。

现场验证

线圈宽度是否满足:( 6.5~ 6.6)mm;厚度是否满足:

( 1.05 ~ 1.1)mm。

钱文红张丽红

2010.06.06

3整形夹具不合理

使用现有整形夹具整形10组绕制合格的线圈,检查线圈尺寸。

现场验证

线圈宽度是否满足:( 6.5~ 6.6)mm;厚度是否满足:( 1.05 ~ 1.1)mm

钱文红张丽红

2010.06.10

4操作者的培训力度不够

操作者是否接受过专业培训。 查阅分析 是否接受培训。 。 罗文 2010.06.1

0

Page 13: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

序号 末端因素 确认内容 确认方法 确认标准 负责人 完成时间

5粘接胶液选择不合理 对比不同胶液粘接情况。观察、分析 是否存在异常情况。 尹健

郑太林 2010.06.15

6环氧胶液配方不合理

对比其它型号采用此胶 液是否存在异常情况。 查阅资料 是否存在异常情况。 王海霞

郑太林 2010.06.20

7环氧模具不合

理 通过环氧浇注检查浇注后的力矩器是否正常。现场验证

模具和浇注环氧后的力矩器尺寸是否合格。

钱文红王海霞 2010.06.20

8浇注环氧工艺不合理

浇注环氧工艺方法是否合理 现场验证 是否合理。 尹健

王海霞 2010.06.25

9加工方法不合

理 确认加工方法是否合理 查阅资料 是否合理 尹健王海霞 2010.06.30

Page 14: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认一:绕线机稳定性差

绕线机

匝数记录准确

试验线圈合格非要因

Page 15: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认二:绕线工装不合理

1号工装

序号宽度尺寸

( 6.50~6.60 )厚度尺寸

( 1.05~1.10 )

2号工装

序号宽度尺寸

( 6.50~6.60 )厚度尺寸

( 1.05~1.10 )线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2

1 6.5 6.55 1.06 1.08 1 6.56 6.58 1.07 1.082 6.54 6.55 1.07 1.07 2 6.58 6.58 1.06 1.063 6.52 6.53 1.08 1.09 3 6.57 6.57 1.05 1.064 6.54 6.55 1.08 1.08 4 6.55 6.58 1.07 1.09

5 6.57 6.58 1.06 1.06 5 6.52 6.53 1.06 1.07

非要因

满足要求

Page 16: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

1

号工装 ·

序号

厚度尺寸( 1.05~1.10 )

2

号工装

序号

厚度尺寸( 1.05~1.10 )

线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2

1 1.05 1.12 1 1.21 1.192 1.11 1.15 2 1.06 1.153 1.08 1.21 3 1.08 1.184 1.15 1.18 4 1.07 1.15

5 1.16 1.23 5 1.21 1.23

要因确认三:整形工装不合理

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

合格数量不合格数量

1

号工装

序号宽度尺寸( 6.50~6.6

0 )

2

号工装

序号宽度尺寸( 6.50~6.6

0 )线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2

1 6.55 6.60 1 6.54 6.582 6.56 6.70 2 6.56 6.603 6.60 6.65 3 6.55 6.654 6.54 6.58 4 6.64 6.68

5 6.56 6.60 5 6.56 6.62 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

合格数量不合格数量

要 因

Page 17: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认四:操作者培训力度不够

序号 姓名 工种 考核成绩 备注1 张丽红 惯性器件装调工 优 技师

2 胡小英 惯性器件装调工 优 技师

3 黄光丽 惯性器件装调工 良

4 朱占玲 惯性器件装调工 良

非要因

Page 18: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认五:粘接胶液选择不合理

试验胶液固化要求 试验情况

固化温度固化时间 试验数量 合格数量 不合格原因环氧树脂胶粘剂 80℃ 4h 10 件 4 件 线圈变形

高强度胶 常温 24h 10 件 10 件 ——

高强度胶 环氧树脂胶粘剂

非要因

Page 19: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认六:环氧胶液配方不合理

高温环氧胶液

查 阅

序号 型号 批次 浇注数量合格数量报废数量 日期

1 XXXX74-04 16P 78 78 0 2010.01.08

2 XXXX54-3B1 01P 第一组 64 62 2 2010.01.25

3 XXXX54-3B1 01P 第二组 76 74 2 2010.02.14

4 XXX-03A 07P 第一组 71 69 2 2010.03.18

5 XXX-03A 07P 第二组 76 76 0 2010.04.14

非要因

Page 20: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认七:环氧模具不合理

模具编号 型腔设计尺寸 型腔实际测量尺寸力矩器浇注后尺寸 是否满足要求1 25.1h10 25.1 25.1 满足2 25.1h10 25.1 25.1 满足3 25.1h10 25.1 25.1 满足4 25.1h10 25.1 25.1 满足

环氧模具

模 具 尺 寸

浇注后零件尺寸非要因

Page 21: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认八:浇注环氧工艺方法不合理

第一层环氧

第二层环氧

Page 22: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认八:浇注环氧工艺方法不合理

制作 4块环氧

取 2 块环氧板

试验一

使用环氧胶将2 块板粘接

高温固化

检 查 粘接情况

试验二 取 2 块环氧板

在 1 块板上涂少量脱模剂

使用环氧胶将2 块板粘接

高温固化

检查粘接情况

试验结果

要 因

试验一:粘接紧密

试验二:环氧易脱落

Page 23: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

要因确认九:加工方法不合理

加工方法

技 术 成 熟

经 验 丰 富

责 任 心 强

人 员 稳 定

非要因

Page 24: 提高某力矩器组件合格率

六、确定要因

整形夹具

不合理

浇注环氧工艺方法不

合理

Page 25: 提高某力矩器组件合格率

七、制定对策

针对造成力矩器组件合格率低的要因,小组成员经过反复讨论,制定了相应的对策,并编制了对策表。序号 要因 对策 目标 措施 地点 完成时间 负责人

1整形夹具不合理

重新设计整形夹具

整形后的线圈厚度满足:( 1.05~1.1);宽度满足:( 6.5~6.6)。

1 、对现有工装存在的各类问题进行汇总分类,并提出解决措施。2 、重新设计新的整形夹具。3 、使用新的整形夹具对线圈进行整形。

总装车间

2010.08.30

钱文红

2浇注环氧工艺方法不合理

更改浇注环氧工艺方法

消除两层环氧间存在的脱模剂。

1 、分析环氧浇注的原理方法,确定改进方法。2 、对新方法进行试验验证,确定效果。

总装车间

2010.09.30

王海霞

Page 26: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

整形夹具

整形夹具

问题 1 整形线圈厚度一致性差

问题 2 整形线圈宽度一致性差

问题 3 线圈退模困难

【对策实施一】:设计新整形夹具

Page 27: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

序号 存在问题 对策 可行性分析 结论

1线圈厚度一致性差

对线圈厚度整形不进行限位,以操作者最大力度进行整形。

操作者最大力度进行整形,易造成线圈断线,合格率低。 不可行

对线圈厚度整形不进行限位,以操作者经验进行整形。

每个操作者的经验不一样,制作的线圈一致性差。 不可行

对线圈厚度整形进行限位,操作者力度达到限位即可。

不仅能保证线圈尺寸,且线圈一致性好。 可行

2线圈宽度一致性差

对线圈宽度仅作一边限位,另一边由基座保证。 易造成线圈翻边,使厚度超差。不可行

对线圈宽度两边进行限位。 能保证线圈宽度,且一致性好。 可行

3线圈退模困

操作者借助刀片、螺刀等工具退模具。操作困难,易造成线圈断线。 不可行

制作专用工装进行退模具。 方便操作,不易造成线圈断线。 可行

Page 28: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

根据上述方案,重新设计制作新整形夹具 XXX-04.35051 。

Page 29: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

序号

宽度尺寸( 6.50~ 6.6

0 )

厚度尺寸( 1.05~ 1.1

0 ) 序号

宽度尺寸( 6.50~ 6.6

0 )厚度尺寸

( 1.05~ 1.10 )线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2 线圈 1 线圈 2

1 6.5 6.55 1.06 1.08 6 6.56 6.58 1.07 1.08

2 6.54 6.55 1.07 1.07 7 6.58 6.58 1.06 1.06

3 6.52 6.53 1.08 1.09 8 6.57 6.57 1.05 1.06

4 6.54 6.55 1.08 1.08 9 6.55 6.58 1.07 1.09

5 6.57 6.58 1.06 1.06 10 6.52 6.53 1.06 1.07

满足要求

对新整形夹具进行试模,整形 10 组线圈,整形后线圈尺寸如表所示。

结论:使用新设计的整形夹具,整形线圈满足要求, 目标实现。

Page 30: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

【对策实施二】:更改浇注环氧工艺方法

准备

浇注

固化

检查尺寸

准备

浇注

固化

检查外观

第一次浇注环氧 第二次浇注环氧

现用的工艺方法为:两次环氧浇注,第一次浇注的目的是保证线圈尺寸,防止线圈回弹,在后续机械加中避免线圈漏线。第二次浇注的目的是增加加工余量,保证最终尺寸。现用工艺方法易使两次环氧间存在脱模剂,造成环氧脱落。

Page 31: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

序号 对策 可行性分析 结论1 模具上不涂刷脱模剂 固化后,脱模困难,易使零件损坏。 不可行

2第一次环氧浇注后,对其表面使用无水乙醇、汽油等清洗剂

将脱模剂清除。在清洗过程中,环氧层易遭受破坏且不易清理干净,甚至带入新的多余物。 不可行

3采用一次浇注工艺方法,不进

行两次浇注能有效的避免环氧层间存在脱模剂,但在浇注中易造成线圈变形,在后续机械

加工中造成漏线。不可行

4采用一次浇注工艺方法,浇注前,在线圈表面涂刷一层高强度胶,固化后再进行环氧浇注。

在线圈表面涂一次高强度胶能有效地避免环氧中线圈变形,采用一次浇注能有

效表面环氧间存在脱模剂。可行

Page 32: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

涂刷高强度胶 浇注环氧

外观

检查

Page 33: 提高某力矩器组件合格率

八、对策实施

力矩器编号

线圈阻值 绝缘 极性

X轴线圈 Y轴线圈 两轴阻值差≥100MΩ

是否满足要求8±2Ω 8±2Ω ≤1Ω

02022 8.5 8.2 0.3 ∞ 满足

02023 9.0 9.5 0.5 ∞ 满足

02024 8.6 8.8 0.2 ∞ 满足

02025 8.9 9.3 0.4 ∞ 满足

02026 8.5 8.8 0.3 ∞ 满足

满足要求

结论:采用新环氧浇注工艺方法,消除两层环氧间 存在的脱模剂,目标实现。

对试验的 6 件力矩器组件进行跟踪。从环氧浇注到机械加工再到总装测试, 6 件力矩器未出现漏线和环氧脱落情况,各项参数检测,如表所示。

Page 34: 提高某力矩器组件合格率

40%

85%

95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

活动前 目标 活动后

合格率

活动前目标活动后

九、效果检查

序号 故障类别 发生频数 频率% 累计频率%

A 掉渣 1 50 50

B 漏线 0 0 50

C 环氧脱落 0 0 50

D 材料裂纹 0 0 50

E 其它 1 100 100总计 2 100目标实现!

该力矩器组件第二组生产投入 44 件,最终合格 42 件。力矩器组件故障统计表和活动效果如下所示,力矩器合格率从 40% 提高到 95% 。

Page 35: 提高某力矩器组件合格率

十、取得效益

1.经济效益活动收益 =44× (活动后的合格率 - 活动前合格率) ×力矩 =44×( 95%-40%)×1200 =29040 (元)活动投入 = 试验报废力矩器数量 ×力矩器组件价格 + 单套工装费用 ×数

量 =4×1200+500×2 =5800 (元)经济效益 = 活动收益 - 活动投入 =30096-5800=23240 (元)

QC 活动后,通过以上经济核算,最终产生经济效益 23240 元。2. 社会效益

通过 QC 活动的开展,该力矩器组件的合格率已得到提高,小组所采取的工艺试验和改进方法,对其它型号的力矩器有很好的借鉴作用,并为后续产品的开发奠定了技术基础。

Page 36: 提高某力矩器组件合格率

十一、巩固措施

序号 故障类别 发生频数 频率 %累计频率 %

1 材料裂纹 1 50 50

2 环氧脱落 0 0 503 漏线 0 0 504 掉渣 0 0 505 其它 1 50 100

总计 2 100

1. 制定巩固措施

2. 巩固期效果检查 2010年 11月 30日, 02SP第三组

装配该力矩器组件完成装配,装配投入35件,合格 33件,合格率为 94.3%。

从统计可以看出,该力矩器组件漏线与环氧脱落问题已根本解决,达到预期目标。

序号 项目 措施 更改单号 负责人 完成日期 检查人 检查日期

1 新整形夹具纳入工艺 完善工艺规程 YG2J2010-0300 尹健 2010.11.15 罗文 2010.11.20

2 采用新环氧浇注工艺方法 完善工艺规程 YG2J2010-0310 王海霞 2010.11.18 罗文 2010.11.20

Page 37: 提高某力矩器组件合格率

十二、总结和今后打算

评价内容自我评价(满分为 5 分)

活动前 活动后

QC知识 3 5

质量意识 4 4

个人能力 4 4

改进意识 4 4

团队精神 4 5

012345

QC知识

质量意识

个人能力改进意识

团队精神

活动前活动后

本次活动通过小组成员的不懈努力,提高了陀螺仪力矩器组件的合格率,连续几组都达到了预期目标。我们将迎接新的挑战,不断摸索进取,力争取得新的突破。

Page 38: 提高某力矩器组件合格率

谢 谢!!