75
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007-0 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Racionalizace výroby ve společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. Autor: Bc. Kristýna Pechová Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. Akademický rok 2012/2013

DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

0

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA STROJNÍ

Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007-0 Průmyslové inženýrství a management

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Racionalizace výroby ve společnosti

Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

Autor: Bc. Kristýna Pechová

Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Akademický rok 2012/2013

Page 2: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

0

Page 3: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

Page 4: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

Prohlášení o autorství

Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na

Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně, s použitím odborné

literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce.

V Plzni dne: ……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis autora

AUTORSKÁ PRÁVA

Podle Zákona o právu autorském. _.35/1965 Sb. (175/1996 Sb. _R) § 17 a Zákona o vysokých

školách _. 111/1998 Sb. je využití a společenské uplatnění výsledků diplomové práce, včetně

uváděných vědeckých a výrobně-technických poznatků nebo jakékoliv nakládání s nimi

možné pouze na základě autorské smlouvy za souhlasu autora a Fakulty strojní Západočeské

univerzity v Plzni.

Page 5: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

0

ANOTAČNÍ LIST DIPLOMOVÉ PRÁCE

POČET STRAN (A4 a ekvivalentů A4)

CELKEM 75 TEXTOVÁ ČÁST 66 GRAFICKÁ

ČÁST 9

AUTOR Příjmení

Bc. Pechová Jméno

Kristýna

STUDIJNÍ

OBOR 2301T007-0 Průmyslové inženýrství a management

VEDOUCÍ

PRÁCE

Příjmení (včetně titulů)

Doc. Ing. Edl, Ph.D. Jméno

Milan

PRACOVIŠTĚ ZČU - FST - KPV

DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ Nehodící se škrtněte

NÁZEV PRÁCE Racionalizace ve společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

FAKULTA strojní KATEDRA KPV ROK ODEVZD. 2013

STRUČNÝ POPIS

Diplomová práce se zabývá analýzou a racionalizací výroby za pomoci

metody Value stream mapping. První část se věnuje teoretickému

seznámení se štíhlou výrobou a metodou VSM, praktická část je

aplikací této metody v prostředí firmy Integrated Micro-Electronics na

vybraném výrobku. Práce obsahuje analýzu a návrh pro zlepšení stavu

materiálového toku produktu.

KLÍČOVÁ SLOVA Value stream mapping, štíhlá výroba, racionalizace, materiálový tok,

průběžná doba výroby

Page 6: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

0

SUMMARY OF DIPLOMA SHEET

NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4)

TOTALLY 75 TEXT PART 66

GRAPHICAL

PART 9

AUTHOR Surname

Bc. Pechová Name

Kristýna

FIELD OF

STUDY 2301T007-0 Industrial Engineering and Management

SUPERVISOR Surname (Inclusive of Degrees)

Doc. Ing. Edl, Ph.D. Name

Milan

INSTITUTION ZČU - FST - KPV

TYPE OF

WORK DIPLOMA BACHELOR

Delete when not

applicable

TITLE OF THE

WORK Rationalization of production at Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

FACULTY Mechanical

engineering DEPARTMENT KPV SUBMITTED IN 2013

BRIEF DESCRIPTION

This thesis deals with the analysis and rationalization of production

with the help of a value stream mapping. The first part is devoted to

theoretical introduction to Lean Manufacturing and VSM method, the

practical part is an application of this method in the environment of

Integrated Micro-Electronics for the selected product. The work

contains an analysis and proposal for improvement of the material flow

of the product.

KEY WORDS Value stream mapping, lean manufacturing, rationalization, material

flow, lead time

Page 7: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

1

Obsah

Seznam obrázků a tabulek .......................................................................................................... 3

Seznam příloh ............................................................................................................................. 4

Seznam použitých symbolů a zkratek ........................................................................................ 5

Úvod ........................................................................................................................................... 7

1 Teoretická část .................................................................................................................... 8

1.1 Štíhlá výroba ................................................................................................................ 8

1.1.1 Plýtvání ................................................................................................................. 9

1.1.2 Štíhlé myšlení ..................................................................................................... 10

1.1.3 Hodnota .............................................................................................................. 11

1.1.4 Prvky štíhlé výroby ............................................................................................ 12

1.1.4.1 Management toku hodnot ........................................................................... 13

1.1.4.2 Štíhlé pracoviště .......................................................................................... 13

1.1.4.3 Vizualizace .................................................................................................. 13

1.1.4.4 Týmová práce .............................................................................................. 13

1.1.4.5 Štíhlý layout, výrobní buňky ....................................................................... 13

1.1.4.6 TPM, rychlé změny, redukce dávek ........................................................... 13

1.1.4.7 Procesy kvality a standardizovaná práce .................................................... 14

1.1.4.8 Synchronizace procesů a vyvážený tok ...................................................... 14

1.2 Mapování toku hodnot ve výrobním podniku ........................................................... 15

1.2.1 Podstata mapování hodnotových toků ................................................................ 15

1.2.2 Tok hodnot ......................................................................................................... 16

1.2.3 Ikony pro mapování procesů na podnikové úrovni ............................................ 16

1.2.4 Postup při mapování toku hodnot ....................................................................... 17

1.2.4.1 Výběr výrobkové řady, výběr reprezentanta výrobků ................................ 18

1.2.4.2 Tvorba mapy současného stavu .................................................................. 19

1.2.4.3 Tvorba mapy budoucího stavu .................................................................... 21

1.2.4.4 Harmonogram změn a jejich realizace ........................................................ 22

1.3 Shrnutí teoretické části .............................................................................................. 24

2 Praktická část .................................................................................................................... 25

2.1 Představení společnosti .............................................................................................. 26

2.1.1 Strojní vybavení a výroba .................................................................................. 27

2.1.1.1 SMT linka ................................................................................................... 27

Page 8: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

2

2.1.1.2 Automatická optická inspekce offline (AOI offline) .................................. 28

2.1.1.3 Pájecí vlny ................................................................................................... 28

2.1.1.4 Selektivní lakovací automat ........................................................................ 28

2.1.2 Informační systém .............................................................................................. 30

2.1.3 Štíhlá výroba v Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. ................. 31

2.2 Analýza výrobního procesu vybraného výrobku ....................................................... 32

2.2.1 Představení produktu, výrobní proces ................................................................ 32

2.2.1.1 Řízení výroby .............................................................................................. 32

2.2.1.2 Výrobní proces ............................................................................................ 33

2.2.1.3 Průběh výroby layoutem ............................................................................. 35

2.3 Změna v realizaci mapování s ohledem na analýzu procesu výroby......................... 37

2.4 Pilotní mapování a validace metody VSM ................................................................ 40

2.4.1 Mapování informačního a materiálového toku .................................................. 40

2.4.2 Analýza pilotní mapy ......................................................................................... 43

2.4.2.1 Analýza dotazníkového šetření ................................................................... 43

2.4.2.2 Analýza hodnotového toku ......................................................................... 43

2.5 Tvorba mapy současného stavu II. ............................................................................ 45

2.5.1 Analýza VSM mapy a identifikace problémů .................................................... 49

2.5.1.1 Analýza pracoviště Ruční osazování .......................................................... 53

2.5.1.2 Shrnutí analýzy ........................................................................................... 57

2.6 Návrh optimalizace .................................................................................................... 58

2.7 Mapa budoucího stavu ............................................................................................... 61

2.8 Zhodnocení navržených změn ................................................................................... 63

Závěr ..................................................................................................................................... 64

Použitá literatura .................................................................................................................. 65

Page 9: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

3

Seznam obrázků a tabulek

Seznam obrázků

Obrázek 1 Sedm druhů plýtvání [8] ........................................................................................... 9

Obrázek 2 Tradiční výpočet ceny versus štíhlý přístup [9] ...................................................... 10

Obrázek 3 Hodnota v pojetí štíhlé výroby [9] .......................................................................... 11

Obrázek 4 Prvky štíhlé výroby [1] ........................................................................................... 12

Obrázek 5 Ikony používané při mapování toku hodnot [11] ................................................... 16

Obrázek 6 Materiálový a informační tok [14] .......................................................................... 17

Obrázek 7 Postup mapování toku hodnot [1] ........................................................................... 17

Obrázek 8 Výběr skupiny výrobků na montážní operaci [14] ................................................. 18

Obrázek 9 Mapa současného stavu [11] ................................................................................... 20

Obrázek 10 Mapa budoucího stavu [11] .................................................................................. 22

Obrázek 12 Globální zastoupení Integrated Micro-Electronics Inc.[18] ................................. 26

Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně,

zdroj: www.maps.google.com .................................................................................................. 26

Obrázek 13 Zákazníci IMI CZ dle segmentu [18] ................................................................... 27

Obrázek 14 Deska plošných spojů osazená miniaturními SMD součástkami zdroj: [15] ....... 27

Obrázek 15 Výrobní hala IMI CZ [18] .................................................................................... 28

Obrázek 16 Layout přízemí [18] .............................................................................................. 29

Obrázek 17 První poschodí [18] ............................................................................................... 30

Obrázek 18 Produkt mapování [vlastní] ................................................................................... 32

Obrázek 19 Schéma výrobního procesu produktu[vlastní] ...................................................... 33

Obrázek 20 Montáž A [vlastní] ................................................................................................ 33

Obrázek 21 Ruční osazování [vlastní]...................................................................................... 33

Obrázek 22 Pájecí linka [vlastní] ............................................................................................. 34

Obrázek 23 Vizuální kontrola .................................................................................................. 34

Obrázek 24 Kompletní test funkčnosti [vlastní] ...................................................................... 34

Obrázek 25 Selektivní lakování [vlastní] ................................................................................ 34

Obrázek 26 Expediční balení [vlastní] ..................................................................................... 35

Obrázek 27 Průběh výroby layoutem přízemí [vlastní] ........................................................... 35

Obrázek 28 Průběh výroby layoutem 1. poschodí [vlastní] ..................................................... 36

Obrázek 29 Výrobní průvodka [vlastní] ................................................................................... 38

Obrázek 30 Ukázka zpracování informací z průvodek v MS Excel [vlastní] .......................... 41

Page 10: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

4

Obrázek 31 Pilotní VSM mapa [vlastní] .................................................................................. 42

Obrázek 32 Hromadění rozpracované výroby [vlastní] ........................................................... 44

Obrázek 34 VSM mapa 2[vlastní] ............................................................................................ 46

Obrázek 33 VSM mapa 1[vlastní] ............................................................................................ 46

Obrázek 35 VSM celková mapa [vlastní] ................................................................................ 48

Obrázek 36 Graf výrobních časů jednotlivých operací [vlastní] .............................................. 49

Obrázek 37 Graf nadvýroby [vlastní] ....................................................................................... 50

Obrázek 38 Nedodržení FIFO mezi dvěma výrobními objednávkami [vlastní] ...................... 52

Obrázek 39 Pracoviště Ruční ................................................................................................... 53

Obrázek 40 Pracoviště Ruční osazování [vlastní] .................................................................... 53

Obrázek 41 Schéma pracoviště Ruční osazování [vlastní] ...................................................... 53

Obrázek 42 Umístění konektorů s vodiči ................................................................................. 55

Obrázek 43 Umístění multipanelu[vlastní] .............................................................................. 55

Obrázek 44 Vozík ..................................................................................................................... 55

Obrázek 45 Graf činnosti pracovníka‘[vlastní] ........................................................................ 56

Obrázek 46 Úprava pracoviště Ruční osazování [vlastní] ....................................................... 60

Obrázek 47 Mapa budoucího stavu [vlastní] ............................................................................ 62

Seznam tabulek

Tabulka 1 Miniaudit pořádku a čistoty na pracovišti [vlastní] ................................................. 54

Tabulka 2 Miniaudit vizualizace na pracovišti [vlastní] .......................................................... 54

Tabulka 3 Ověření plnění norem [vlastní] ............................................................................... 56

Seznam příloh

Příloha 1: Zpracování VSM mapy v MS Visio

Příloha 2: Vyplněné průvodky

Page 11: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

5

Seznam použitých symbolů a zkratek

5S – 5 základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé

výroby

AOI offline – Automatická optická kontrola, mimo linku

DPS – deska plošných spojů

IMI CZ – zkratka názvu společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

IS Baan – informační systém Baan

Lean, Lean manufacturing – štíhlá výroba

MS Excel – tabulkový kalkulátor Microsoft Excel

MS Office – Microsoft Office

MS Visio – Microsoft Visio, kancelářská aplikace s pokročilými nástroji pro vytváření

diagramů, schémat sítí, technické infrastruktury apod.

PCB – printed circuit board (deska plošných spojů)

s drátovými vývody)

SMD – surface mounted device (součástka pro povrchovou montáž)

SMED - Single Minute Exchange of Dies - Metoda na zkracování časů přetypování výrobních

zařízení.

SMT – surface mounted technology (technologie povrchové montáže)

THT – throuhg-hole technology (Technologie osazování plošných spojů součástkami

TPM – Total productivity maintenance

TPS - Toyota production system

VA – linka – grafické znázornění časů přidané a nepřidané hodnoty ve VSM mapě

VA-index – index přidané hodnoty

VO – výrobní objednávka

VSM – Value stream mapping – mapování hodnotových tok

Page 12: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

6

GLOSÁŘ

Assembly – pracoviště montáže

Forecast – výhled, předpověď, zde ve smyslu výhledu na množstevní objednávky do výroby

Gemba - pracoviště

Muda – plýtvání

Mura – výpadky výroby

Muri – přetížení/zahlcení výroby

Reflow pec - přetavovací pec je bezebytným výrobním prostředkem ve výrobní lince SMT

Page 13: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

7

Úvod

Výroba v posledních desetiletích prošla významnou změnou. Tržní prostředí nahradilo

masovou výrobu individuálním přístupem k zákazníkům, kteří si žádají výrobky a služby dle

svých představ, ovšem očekávajíc ceny hromadné produkce. [1]

Těmto trendům se musí výrobní společnosti, aby prosperovaly, přežily a byly

konkurenceschopné, chtě nechtě přizpůsobit. Podnikům tak oproti dřívějšku výrazně narostla

variabilita výroby, přičemž je nutné stále dosahovat vysoké kvality, spolehlivosti v rychlosti

a přesnosti dodávek a to vše při velmi nízkých nákladech. [1]

Od 50. let se v Japonsku v automobilovém průmyslu rozvíjely optimalizační metody, které

umožnily japonským značkám vyrábět levněji a rychleji než konkurence. Tato metodika,

známá jako „Lean“, „Lean Manufacturing“ neboli „Štíhlá výroba“ obrátila tradiční myšlení

výrobců a začala se pro své nepopiratelné klady rozmáhat i v dalších kontinentech.

Velké automobilky zavedly štíhlé metody nejen ve své výrobě, ale začaly je vyžadovat

i od svých dodavatelů. Metody Lean tudíž víceméně prostupují celým dodavatelským

řetězcem tak, aby uspokojily především zákazníka a nabídly mu co největší přidanou hodnotu.

Zavádění štíhlé výroby a odstraňování plýtvání v podniku není nijak jednoduchým úkolem,

obzvláště ztratíme-li se v rozličných zeštíhlovacích metodách a jejich izolovaném použití. Pro

efektivní optimalizaci je zapotřebí postupovat systematicky. Jedním z nejdůležitějších

nástrojů, který nám pomáhá udržovat strategický postup je Value stream mapping. Budou-li

metody štíhlé výroby či kaizenu uplatňovány v souladu s kontextem budování štíhlého

hodnotového toku v podniku, pak budou nejefektivnější. [2]

Tématem mé diplomové práce je „Racionalizace výroby ve společnosti Integrated Micro-

Electronics Czech Republic s.r.o.“, která se zaměřuje právě na mapování toku hodnot

ve výrobě, který má sloužit jako vstupní audit pro zavádění dalších štíhlých metod

do procesu.

Práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a praktickou. Teoretická část začíná

úvodem, v první kapitole seznamuje s obecnou problematikou štíhlé výroby a základními

metodami, se kterými se při zeštíhlování výroby pracuje a druhá kapitola rozebírá podrobněji

metodu mapování toků hodnot – Value stream mapping. Praktická část se věnuje vlastnímu

mapování vybraného produktu ve společnosti, zpracování VSM map, jejich analýze,

identifikaci problémů a následně návrhu optimalizace.

Page 14: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

8

1 Teoretická část

Tato část se zabývá teoretickým pojednáním o štíhlé výrobě v kontextu dnešní doby

a podrobnějším rozepsáním jedné z metod lean manufacturing Value Stream Mapping, jejíž

praktická aplikace v konkrétním prostředí bude popsána v praktické části.

1.1 Štíhlá výroba

Koncept štíhlé výroby vznikal po druhé světové válce v Japonsku a vychází z dlouholetých

zkušeností z přístupu k výrobě ve společnosti Toyota, která dokázala předběhnout zavedené

tradiční západní automobilky jako je General Motors a stát se leaderem automobilového

průmyslu. Pro koncept Toyoty mluví nejlépe tato čísla z roku 2007 [3]:

Toyota vykázala v březnu 2007 zisk 13,7 miliardy USD, přičemž GM vykázal za rok 2006

ztrátu 1,97 miliardy a Ford ztrátu 12,61 miliardy USD.

V květnu 2007 byla tržní kapitalizace Toyoty 186,71 miliardy dolarů. Pro srovnání – GM

(16,6), Ford (15,7), Daimler Chrysler (81, 77).

V roce 2007 spustila Toyota svůj nový výrobní závod Takaoka. Přesto, že měla tato firma

nejproduktivnější výrobní linky na světě, nové linky jsou 1,7 krát rychlejší

a 4 krát pružnější, přičemž jejich délka je poloviční. Každá linka je schopna dělat 8 různých

modelů s ročním výkonem 250 tisíc kusů.

V březnu v roce 2011 bylo Japonsko těžce zasaženo zemětřesením s následnou vlnou tsunami,

která způsobila zastavení výroby i v Toyotě. Přesto v první polovině roku 2012 opět dokázala

získat vedoucí pozici a stát se světovou jedničkou v produkci aut. [4]

Toyota svoji úspěšnou filosofii a management řízení výroby popsala již v roce 1988

v metodice Toyota Production System (TPS). TPS je dalším významným vývojovým krokem

po systému hromadné výroby, se kterým přišel Henry Ford, a který byl dokumentován,

důkladně rozebrán a uplatněn ve firmách ve všech odvětvích a po celém světě. TPS je znám

také jako „štíhlost“, neboli „štíhlá výroba“. [5]

Hlavním účelem TPS je vyloučit přetížení/zahlcení výroby (muri) a výpadky (mura),

a zároveň eliminovat plýtvání (muda). Nejlepších výsledků je dosaženo definováním procesu,

který je schopný dosahovat požadovaných výsledků hladce, tzn. bez přerušení výrobního

procesu - vyloučením "mura" (výpadků). Rovněž tak je zásadní zajistit, aby byl proces tak

flexibilní, jak je třeba, a to bez stresu či "muri" (přetížení), jelikož to opět přináší "muda"

(plýtvání). Ve výsledku jsou taktická zlepšení v oblasti eliminace plýtvání neboli eliminace

„muda“ velmi přínosná. [6]

Page 15: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

9

1.1.1 Plýtvání

Pojem plýtvání pochází z japonského slova muda a označuje všechny druhy plýtvání a ztrát,

které způsobují snižování efektivnosti či hospodárnosti organizace. Za plýtvání či ztráty

se považuje vše, co nepřidává hodnotu. Chceme-li eliminovat plýtvání z podnikových procesů,

musíme je umět především identifikovat a měřit.

Muda v pojetí Lean production, tedy zaměřená především na podniky výrobního sektoru,

rozlišuje 7 druhů plýtvání:

Transport (Přemisťování) – zbytečné přemisťování materiálu a výrobků je plýtvání.

Inventory (Inventory) – zbytečné skladování je plýtvání.

Motion (Motion) – zbytečný pohyb pracovníků je plýtvání.

Waiting (Čekání) – zbytečné prostoje a čekání je plýtvání.

Over-production (Nadvýroba) - výroba nad rámec požadavků zákazníků je plýtvání.

Over-processing (Nadbytečné zpracování) - zbytečná kvalita nebo zpracování, které

již nepožaduje zákazník je plýtvání.

Defects (Vady) - výroba defektních výrobků je plýtvání.

Pozn: Pro lepší zapamatování se používá akronym “TIM WOOD“.

Někdy se ještě uvádí další, osmý druh plýtvání, pak se celý koncept označuje jako 7+1 druhů

plýtvání nebo 8 druhů plýtvání:

People, Creativity and Motivation, Skills - (Lidé), nevyužitý potenciál pracovníků

a jejich tvořivosti je plýtvání. [7]

Obrázek 1 Sedm druhů plýtvání [8]

Page 16: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

10

1.1.2 Štíhlé myšlení

Štíhlé myšlení je způsob organizační změny, který je nejčastěji zaváděn s cílem zvýšení zisku.

Zvýšení zisku je možné dosáhnout zaměřením se na snížení nákladů použitím následujícího

vztahu [9]: Zisk = Cena – Náklady

Obrázek 2 Tradiční výpočet ceny versus štíhlý přístup [9]

Ve filozofii štíhlého podniku je prodejní cena stanovena trhem a nemůže být "uměle" zvýšená

(jak to bývalo v tradičních přístupech, používaných v minulosti). Proto jediná cesta, jak zvýšit

zisk je snížit náklady. [9]

Štíhlé myšlení dosahuje snižování nákladů orientací všech zaměstnanců na hodnotu

definovanou zákazníkem. Štíhlé úsilí je zaměřeno na odstranění všech kroků ve výrobě

produktů nebo při poskytování služby, které nepřidávají hodnotu zákazníkovi. [9]

Mezi 5 základních kroků štíhlého myšlení patří [10]:

• Přesné definování hodnoty z pohledu zákazníka

• Identifikace hodnotových toků

• Zavádění plynulého toku

• Aplikace tahového řízení výroby

• Snaha o dokonalost ve všem

Page 17: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

11

1.1.3 Hodnota

Existuje řada definic, co to vlastně hodnota je. Podle definice hodnotového managementu je

to poměr mezi užitečnými vlastnostmi produktu a náklady. V chápání štíhlé výroby musíme

však hodnotu chápat následovně: Hodnota je to, za co je zákazník ochoten zaplatit. [9]

V tomto vztahu jde každému o něco jiného:

• Zákazníkovi o to, aby koupil takovou hodnotu, za jakou je ochoten zaplatit.

• Podniku o to, aby získal co nejvyšší zisk.

Obrázek 3 Hodnota v pojetí štíhlé výroby [9]

Přidaná hodnota se tedy vztahuje na činnosti, které přeměňují zdroje na výrobky nebo služby

odpovídající požadavkům zákazníka, patří do nich například montáž, technologické

zpracování a podobně. Přidaná hodnota je tedy pouze takový proces, který splňuje podmínky

[11] :

Zákazník je ochoten za něj zaplatit,

fyzicky přeměňuje produkt nebo informaci nezbytnou k jeho výrobě,

je proveden napoprvé správně.

Veškeré ostatní procesy řadíme do nepřidané hodnoty. Patří sem například manipulace,

skladování, plánování, fakturace, komunikace apod. Nepřidaná hodnota se dále dělí na

procesy, které sice výrobku nepřidávají hodnotu, avšak jsou pro daný hodnotový tok nezbytné

a na ty, které jsou prostým plýtváním, které musíme eliminovat.

Page 18: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

12

Přidaná hodnota, celková průběžná doba výroby, VA index

Při zkoumání efektivnosti procesů, při kterých se vytváří hodnota využíváme následující

definici [12]:

VA index =

Čas, kdy je produktu přidávána hodnota = čas, kdy probíhají aktivity přidané hodnoty.

Celková průběžná doba, při které produkt vzniká = čas od navezení materiálu do vstupního

skladu po čas, kdy je hotový produkt z expedičního skladu transportovaný zákazníkovi.

VA-index (Value added index, Value added ratio) – poměr času přidávané hodnoty a celkové

průběžné doby výroby. Tuto hodnotu se snažíme u každého procesu zvyšovat, tedy naším

cílem je hlavně výrazně zkrátit celkovou průběžnou dobu výroby.

1.1.4 Prvky štíhlé výroby

Úspěšná implementace Lean manufacturing zahrnuje zavádění jednotlivých prvků štíhlé

výroby (zobrazené na Obrázek 4), které vedou k eliminaci všech forem plýtvání, a které se v

určité míře vyskytují v každém výrobním systému. [1]

Obrázek 4 Prvky štíhlé výroby [1]

Page 19: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

13

1.1.4.1 Management toku hodnot

Základní metodou z prvků štíhlé výroby, která umožňuje systematický postup při zeštíhlování

podniku je management toku hodnot. Tato metoda je výborným pomocníkem pro analýzu,

vizualizaci a měření plýtvání v celém hodnotovém toku podniku. Její využití není jen ve

výrobě, ale také v dalších oblastech, jako je například logistika, administrativa nebo vývoj.

Síla této metody je v její jednoduchosti a rychlosti – za několik hodin je možné pomocí listu

papíru, tužky a gumy získat velmi cenný pohled na plýtvání v podniku. Touto metodou se

budeme podrobněji zabývat v kapitole 1.2.[1]

1.1.4.2 Štíhlé pracoviště

Základem štíhlé výroby je štíhlé pracoviště, jehož návrh zásadně ovlivňuje každodenní

pohyby pracovníků, ze kterých pak vychází spotřeby času, výkonové normy, výrobní

kapacity, apod. Správný design pracoviště by měl vycházet ze zásad 5S. Každé pracoviště má

mít definované potřebné pomůcky, zařízení a každá položka má své přesné místo. Je v něm

odstraněno vše zbytečné, co pracovník nepotřebuje k práci, udržována čistota a pořádek a

dodržují se disciplinovaně všechny standardy a systematizovaná práce. [1]

1.1.4.3 Vizualizace

Vizualizace je jedním ze základních komunikačních a standardizačních nástrojů, se kterým se

setkáme na všech štíhlých pracovištích, ale i ve většině štíhlých procesů. Říká nám, jak

správně probíhá a vypadá daný proces, upozorňuje na možné odchylky, zobrazuje jeho

základní parametry jako je produktivita, kvalita tak, aby se zabezpečila efektivní výměna

důležitých informací. [1]

1.1.4.4 Týmová práce

Na týmové práci a spolupráci je založené celé fungování štíhlé výroby. Předpokladem je

přijmutí štíhlého myšlení a jeho aplikace všemi pracovníky v rámci celého podniku a další

zlepšování všech procesů, které se jednoduše nazývá Kaizen. Pouze kvalitní komunikace a

přemýšlení nad svou prací a možnostmi jejího dalšího zlepšení dokáží eliminovat plýtvání. [1]

1.1.4.5 Štíhlý layout, výrobní buňky

Štíhlá výrobní buňka je takové pracoviště, v němž jsou výrobní zařízení rozmístěna obvykle

do tvaru „U“, „L“ nebo má třeba tvar přímky. Toto uspořádání pracovišť umožňuje lepší

pohyb lidí i materiálu v pracovním prostoru, zároveň také zlepšuje možnost komunikace mezi

operátory, díky menším vzdálenostem. V takovýchto pracovištích je rovněž důležité, aby

obsluha byla univerzální, tudíž aby více pracovníků bylo schopno dělat různé pracovní

operace a flexibilně tak vykrývat pracoviště podle velikosti zakázek. Pracovní kompetence

pro více pracovních činností, takzvaná vícefunkčnost, bývá u dělníků v podnicích se štíhlou

výrobou důležitým faktorem, který umožňuje jejich optimální využívání. [1]

1.1.4.6 TPM, rychlé změny, redukce dávek

V podnicích, kde linky vyrábějí více různých výrobků, je kladen velký důraz na odstraňování

veškerých příčin, které by mohly snížit kapacitu zařízení. Ve štíhlé výrobě mluvíme o metodě

TPM a SMED. TPM – Total Productivity Maintenance - je metoda, která má za cíl zvyšovat

produktivitu a eliminovat veškeré časy, které by zapříčinily, že na strojích vyrábíme méně

kusů než by bylo možné. Jedná se tedy o systematické snižování ztrát v oblasti poruch strojů,

výměny a seřizování nástrojů, ztrát rychlosti, kvality a snižování výkonu. SMED - Single

Page 20: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

14

Minute Exchange of Die – je metoda, která má umožnit zkrácení přestavby zařízení mezi

přechodem na jiný typ výrobku, což by mělo umožnit výrobu v malých dávkách. Tímto by se

měla zvýšit pružnost výroby, snížit rozpracovanost a celkově by se měla zkrátit průběžná

doba výroby. [1]

1.1.4.7 Procesy kvality a standardizovaná práce

Kvalita musí být zabudována v procesu, stejně jako zjištění abnormality a reakce na ni. Tam,

kde nejsou procesy pod kontrolou, nemohou existovat ani další prvky štíhlé výroby. Kvalita u

zdroje znamená okamžité zjištění chyby, okamžité reagování, hledání a odstraňování příčiny

vzniku chyby. Standardizace práce umožňuje eliminovat chyby lidského faktoru. Říká jasně

a srozumitelně operátorům, jak má proces vypadat a na co si dát pozor. Dále instruuje o tom,

co dělat, probíhá-li proces nestandardně. [1]

1.1.4.8 Synchronizace procesů a vyvážený tok

Synchronizace ve výrobě jsou často vrcholem snažení při zavádění štíhlosti ve výrobě.

Výsledkem je pak to, že se vyrábí jen to, co chce zákazník, v požadovaném množství, čase a

kvalitě. Toto se podaří však pouze tehdy, pokud jsou splněny základní předpoklady plynulého

toku a to vyvážené kapacity, malé dávky, stabilní procesy z hlediska kvality, spolehlivosti a

času a dobře fungující okolí výroby. [1]

Page 21: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

15

1.2 Mapování toku hodnot ve výrobním podniku

Tato kapitola hlouběji seznamuje s principem mapování hodnotového toku. Vysvětluje

postup, jak vytvořit mapu současného stavu, jaké informace z ní můžeme vyčíst, a jak se tvoří

mapa budoucího stavu. Slouží jako základní znalostní báze pro praktickou aplikaci metody ve

výrobě.

1.2.1 Podstata mapování hodnotových toků

Mapování toku hodnot neboli VSM – Value stream mapping, někdy též Management toku

hodnot, je, jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1.4.1, jedním ze základních a důležitých

analytických nástrojů pro mapování hodnotového toku ve výrobních procesech.

Tento grafický nástroj vycházející z konceptu štíhlé výroby nám znázorňuje obraz současného

stavu procesů, díky kterému jsme schopni odkrýt veškeré abnormality vznikající při realizaci

produktu. Hodnotový tok představuje zaměření se nejen na materiálové toky, ale také na toky

informační. Výstupem tohoto nástroje je ucelený pohled na hodnotový tok vytipovaného

výrobku. Při mapování daného výrobku v gembě (přímo ve výrobě, na pracovišti) odhalíme

možné ztráty, úzké místo a důvody neefektivního toku v procesech, na pracovišti, v systému

či skladech. Mapa toku hodnot je nástrojem vizuálním, mnohdy slouží k hlubšímu pochopení

celého toku produktu skrz výrobou s návazností na systém řízení a plánování výroby, kapacitu

průtoku procesy a výši zásob s ohledem na požadavek zákazníka. Cílem mapování toku

hodnot je navrhnout budoucí "ideální" stav tvorby produktu bez plýtvání. [13]

Mapování toku hodnot se obvykle používá [13,1]:

při analýze výrobních i nevýrobních procesů, kdy chceme zjistit průběžnou dobu

výroby/realizace daného výrobku či zakázky, index přidané hodnoty či reálný stav

současného stavu,

u výrobku, jehož výroba se zavádí,

u výrobku, u kterého se plánují změny,

při návrhu nových procesů,

při novém způsobu rozvrhování výroby.

Kde naopak má mapování toku hodnot omezení a rizika [1]:

Problematické využití při proměnlivých procesech a výrobním programu.

Mapa je jen statické zobrazení procesu, při složitějších procesech je někdy nutná

dynamická simulace na počítači.

Nedoporučuje se vytvářet mapu za stolem v kanceláři, je třeba jít analyzovat procesy

přímo do výroby.

První verze map toku hodnot je nutné verifikovat v týmu.

Musíme pamatovat na to, že cílem dosažení štíhlosti není mapování, ale důležitější je

zavedení toku přidávajícího hodnotu. Mapování nám pomáhá vidět a zaměřit se na tok

ideálního anebo přinejmenším zlepšeného stavu. [12]

Page 22: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

16

1.2.2 Tok hodnot

O tom, co se považuje ve štíhlé výrobě za hodnotu jsme se dozvěděli v kapitole 1.1.3. Tok

hodnot je veškeré dění, ať už se jedná o kroky přidávající hodnotu nebo nepřidávající

hodnotu, v současné době nutné k tomu, aby výrobek prošel hlavním výrobním tokem od

suroviny až po náruč zákazníka, což je právě oblast, kde většina podniků usiluje o zavedení

štíhlých metod.

Sledujeme-li proces z hlediska hodnotového toku dostáváme na něj celkový náhled. Tudíž

jsme pak schopni optimalizovat celý systém a ne pouze jeho části. V této práci se zabýváme

pouze výrobním tokem, někdy též označovaném „od vrat ke vratům“ uvnitř vlastního závodu

včetně odeslání k zákazníkovi a příjmu nakupovaných dílů materiálu. Takto můžeme

navrhovat vizi budoucího stavu a začít ji ihned zavádět pomocí aplikace štíhlých nástrojů.

1.2.3 Ikony pro mapování procesů na podnikové úrovni

Pro popis hodnotových metod se používá řada standardizovaných ikon, které dělíme do tří

základních kategorií [11] :

Ikony pro materiálový tok

Ikony pro informační tok

Obecné ikony

Základní ikony, se kterými se můžeme v mapách setkat jsou tyto:

Obrázek 5 Ikony používané při mapování toku hodnot [11]

Page 23: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

17

Materiálový a informační tok

V procesu mapování toku hodnot je třeba nakreslit mapu pro materiálový, ale také informační

tok, neboť VSM je nástroj k vytvoření komplexního obrazu o výrobě. [14]

Ve štíhlé výrobě je informačnímu toku věnována stejná důležitost, jako toku materiálovému,

protože ten každému procesu říká, co se má vyrobit nebo co bude následovat.

Výsledný obraz - mapa o procesech ve výrobě bude tedy obsahovat ve spodní části

materiálový tok, včetně specifických informací o každém procesu a v horní části informační

tok. [14]

Obrázek 6 Materiálový a informační tok [14]

1.2.4 Postup při mapování toku hodnot

Mapování hodnotového toku se skládá ze čtyř základních kroků [1]:

Obrázek 7 Postup mapování toku hodnot [1]

K tomuto postupu je třeba poznamenat, že vytváření map současných a budoucích stavů je

neustálý proces. Vytvořením jedné mapy současného a budoucího stavu pro jeden produkt

proces mapování nekončí. V důsledku neustálých změn ve výrobě je potřeba mapy neustále

aktualizovat. [14]

Výběr reprezentantů

pro rodinu výrobků

Znázornění současného

stavu

Znázornění budoucího

stavu

Harmonogram změn a jejich

realizace

Page 24: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

18

Poslední krok je připravit a začít aktivně využívat implementační (akční) plán, který popisuje,

jaký plánujeme budoucí stav a jak se stane realitou po nakreslení mapy budoucího stavu.

Budoucí stav lze dolaďovat během realizace kroků z akčního plánu. [1]

Někdy se též můžeme setkat s krokem pátým, a to je definice týmu pro mapování hodnot.

Většina společností se dělí v organizační struktuře na různá oddělení, která spolu

spolupracují, ale hodnotový tok je nad těmito strukturami. Leckdy se proto může stát, že se

v podniku setkáme s lidmi, jež neznají celý materiálový a informační tok výrobku a to jakými

všemi procesy výrobek prochází a jak je plánován, jelikož se soustřeďují pouze na své

oddělení. Pro to, aby se zabránilo těmto izolovaným ostrůvkům je třeba vždy určit manažera,

který bude mít zodpovědnost za poznání hodnotového toku výrobkové řady a za jeho

zlepšování. [1]

1.2.4.1 Výběr výrobkové řady, výběr reprezentanta výrobků

Při tvorbě mapy je vždy důležité vybrat si jeden výrobek anebo výrobkovou řadu.

Reprezentanti či výrobkové řady se určují od zákaznického konce a je to vždy výrobek nebo

skupina výrobků, které prochází podobnými kroky zpracování a většinou i společnými

zařízeními.

Pokud je výrobkový mix příliš složitý, pak přichází na řadu ABC analýza.

Obrázek 8 Výběr skupiny výrobků na montážní operaci [14]

Page 25: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

19

1.2.4.2 Tvorba mapy současného stavu

VSM mapa se kreslí pro klíčový výrobek anebo pro reprezentanta určité skupiny výrobků.

Vždy se vychází z požadavků zákazníka, kdy zaznamenáváme veškerý informační a

materiálový tok do jedné mapy pomocí standardizovaných ikon ve směru zprava doleva

v jedné linii. U každého procesu dále zaznamenáváme jeho parametry, které měříme nejlépe

přímo v procesu. Na základní tvorbu VSM mapy používáme jednoduché nástroje jako tužka,

papír a stopky. V dalším kroku je možno pro zpracování používat podpůrný vizualizační

software. [1]

Postup tvorby mapy současného stavu je následující [1]:

1) Vybrat reprezentativní hodnotový tok,

2) nákres hrubé skici procesu,

3) příprava formulářů pro zaznamenání dat,

4) zjištění a zapsání, vypočtení základních údajů o zákazníkovi (požadavky na dodávky,

takt, denní potřeba, směnnost apod.),

5) zaznamenání základních údajů o procesu a operacích přímo na gembě (cyklové časy,

OEE, časový fond apod.),

6) zmapování stavu rozpracované výroby v procesech a velikost zásob v místech

skladování,

7) přepočet velkosti zásob podle denní potřeby zákazníka,

8) zakreslení ikony zákazníka a uvedení zjištěných údajů do tabulky dat,

9) zakreslení ikony externího dodavatele,

10) pomocí ikon pro výrobní proces a tabulek dat popsat sled pracovních kroků v podniku

včetně dodavatele,

11) dokreslení materiálových toků a ikon skladů s údajem o velikosti zásob,

12) zakreslení externího transportu,

13) zakreslení informačních toků od zákazníka přes podnik až k dodavateli, zachycení

systému a formy plánování,

14) zakreslení VA- linky,

15) vypočítat základní údaje o hodnotovém toku :

celková průběžná doba výroby ve dnech,

celkový procesní čas,

čas přidávání hodnoty,

VA - index= čas přidávání hodnoty/celkový průběžný čas.

→ Výsledný poměr určuje, kolik % z celkové průběžné doby výroby tvoří

plýtvání a kolik práce přidávající hodnotu výrobku.

Page 26: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

20

Výsledná mapa současného stavu je zobrazena na Obrázek 9 Mapa současného stavu [11]

Obrázek 9 Mapa současného stavu [11]

Máme-li nakreslenu mapu současného stavu hodnotového toku, pak můžeme přejít k její

analýze. Ta spočívá především v hledání veškerého plýtvání a snažíme se nalézt veškeré

možnosti pro uplatnění metod štíhlé výroby, jako jsou např. [11]:

Integrace operací do výrobních

buněk

Tok jednoho kusu

Tahový systém (kanban)

Rychlé změny

Balancování buněk a linek

FIFO

Standardizace operací

TPM

Vizuální řízení a kontrola

Supermarkety

a další.

Page 27: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

21

Cílem implementace těchto metod je vytvoření řetězce výrobních operací, které jsou spojeny

se zákazníkem formou plynulého toku nebo tahovým systémem, kdy každý výrobní proces

dostává přesně to, co je požadováno zákazníkem. Smyslem celého procesu je zlepšení

základních parametrů hodnotových toků, mezi které patří např. [11]:

uspokojení zákaznických potřeb,

celková průběžná doba,

stav zásob a obrátka zásob,

rozpracovanost,

velikost výrobních dávek,

VA-index.

1.2.4.3 Tvorba mapy budoucího stavu

Formálním nástrojem pro zaznamenání potenciálních zlepšení je mapa budoucího stavu. Při

její tvorbě se postupuje tímto způsobem [11]:

1) provedeme revizi mapy současného stavu,

2) nakreslí se ikony pro příležitosti ke zlepšení do mapy současného stavu,

3) navrhneme možná zlepšení v oblasti operací, materiálových a informačních toků,

4) do pravého rohu mapy budoucího stavu nakreslíme ikonu pro externího zákazníka a

do tabulky zaznamenáme potřebné údaje,

5) zakreslíme ikonu dodavatele,

6) pomocí ikon pro výrobní proces a tabulek dat popíšeme zleva doprava nový sled

procesních kroků v podniku včetně dodavatele a uvedeme potřebné ( navrhované)

údaje,

7) dokreslíme materiálové toky a ikony skladů s údajem o plánované velikosti zásob ve

dnech,

8) dokreslíme navrhovanou formu externího transportu,

9) dokreslíme systém a nové formy plánování (informačních toků od zákazníka, přes

podnik až k externímu dodavateli),

10) do spodní části mapy nakreslíme VA – linku,

11) vypočteme základní údaje charakterizující nový návrh toků:

celkovou průběžnou dobu ve dnech,

celkový procesní čas,

čas přidávání hodnoty,

VA-index,

Page 28: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

22

12) provedeme porovnání současného a budoucího stavu pomocí uvedených parametrů i

jiných údajů (velikost zásob, obrátka zásob, rozpracovanost výroby, apod.),

13) provedeme revizi mapy a sestavíme akční plán,

14) obě mapy vystavíme na vhodném a přístupném místě.

Mapa budoucího stavu, vycházející z mapy současného stavu, vypadá následovně:

Obrázek 10 Mapa budoucího stavu [11]

1.2.4.4 Harmonogram změn a jejich realizace

Mapa budoucího stavu ukazuje, kam se chceme dostat. Nyní potřebujeme ještě vytvořit akční

plán - cestu, jak se tam dostat.

Tento plán by měl obsahovat:

přesný seznam úkolů, co chceme udělat – krok po kroku,

měřitelné cíle,

kontrolní dny, lhůtu, řešiteli a kontrolory dodržování plnění úkolů.

Page 29: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

23

Při definování jednotlivých úkolů a jejich termínů plnění je třeba brát v úvahu [1]:

procesy, které jsou dobře zvládnuté lidmi,

kde je nevyšší pravděpodobnost úspěchu,

kde předpokládáme nejvyšší přínos peněz.

Na začátek se doporučuje začít se samotnou realizací úloh na procesu udávající krok výroby.

Pokud uděláme materiálový tok na tomto procesu (nejblíže k zákazníkovi) štíhlým, odhalíme

tím oblasti pro zlepšení na všech předchozích procesech (pokud se vyžaduje začít proces

zlepšování současně ve více smyčkách, není to problém). [1]

Page 30: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

24

1.3 Shrnutí teoretické části

Teoretická část této práce tvoří výchozí znalostní základnu pro porozumění významu jednoho

ze základních analytických nástrojů štíhlé výroby – managementu toku hodnot. Metoda je

rozebrána a popsána dle svých jednotlivých částí. Ačkoli je metoda VSM při analýzách hojně

využívána, příliš podrobných a praktických informací o ní v českém jazyce nenajdeme.

Osobně mi byla jako nováčkovi největší oporou kniha Mika Rothera: Learning to see. [2]

Page 31: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

25

2 Praktická část

Praktická část této diplomové práce se zabývá aplikací metody štíhlé výroby Value stream

mapping na vybraný produkt firmy Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o..

Jelikož se zde VSM používala poprvé bez předchozích zkušeností, musela si projít

zdlouhavou cestou analýzy prostředí, návrhu použití metody v konkrétních podmínkách

výroby, jejím pilotním ověřením, úpravou a až teprve poté následným „ostrým“ nasazením.

Osobně jsem též z důvodu absence praktických zkušeností s přímým nasazením metody, při

které se mi bohužel i přes teoretickou přípravu a studium dostupné literatury nedostávalo

konkrétních odpovědí, soukromě absolvovala jednodenní odborný seminář Akademie

produktivity a inovací s.r.o. s názvem „VSM – tvorba současné a návrh budoucí mapy toku

hodnoty“.

Veškeré poznatky jak teoretické tak praktické byly nakonec implementovány a výsledkem je

realizace VSM v prostředí společnosti, analýza stávajícího stavu hodnotového toku včetně

identifikace problémů a návrhů na zlepšení.

Page 32: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

26

2.1 Představení společnosti

Firma Integrated Micro-Electronics

Czech Republic s.r.o. (dále IMI CZ) je

součástí nadnárodní společnosti

Integrated Micro-Electronics, Inc.

(dále jen IMI) sídlící na Filipínách. IMI

se zabývá inovativní výrobou

elektroniky, kompletací a testováním pro

odvětví automobilového průmyslu,

zdravotnictví, solární energetiky,

telekomunikace a spotřební elektroniky.

Závody IMI, jak ukazuje Obrázek 12,

se nacházejí na třech kontinentech,

konkrétně na Filipínách, v Číně,

Singapuru, USA, Mexiku, Bulharsku

a České republice.

.

Obrázek 12 Globální zastoupení Integrated Micro-Electronics Inc.[18]

Závod v České Republice byl založen v roce 1991 společností EKER, spol. s r.o., v roce 2004

jej odkoupila belgická EPIQ NV, jako EPIQ CZ s.r.o. . V červenci roku 2011 IMI převzala

akvizicí dceřiné závody EPIQ NV v Bulharsku, České Republice a Mexiku a zapojila je do

svých globálních aktivit pod hlavičkou Coöperatief IMI Europe U.A.. IMI CZ je zejména

regionálním outsourcingovým dodavatelem pro automotive, elektrotechnický a elektronický

průmysl. Nabízí výrobu a montáže plošných spojů, osazování desek a montáže elektronických

sestav s použitím součástek SMD (surface mounted device) a THT (thru hole technology).

IMI CZ zaměstnává 185 pracovníků, z nichž převážná část jsou výrobní dělníci, vlastní

certifikáty jakosti ISO/ TS 16949; ISO 9001; ISO 14001 a výrobní areál o velikosti 7740 m2.

Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics

Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, zdroj:

www.maps.google.com

Page 33: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

27

Mezi zákazníky IMI CZ patří řada významných dodavatelů pro oblast automotive a výrobní

průmysl viz Obrázek 13.

2.1.1 Strojní vybavení a výroba

IMI CZ se zaměřuje na elektrovýrobu. Hlavním předmětem činnosti je výroba, montáž a

testování desek plošných spojů. Pro tyto činnosti vlastní společnost speciální automatizované

linky, stroje a testovací zařízení. V této kapitole uvedu základní technologie používané při

výrobě.

2.1.1.1 SMT linka

Prvním technologickým procesem ve výrobním programu je

osazování desek plošných spojů (PCB – Printed Circuit Board).

Desky plošných spojů se osazují součástkami SMD (Surface

Mount Device) pomocí technologie automatizované povrchové

montáže - SMT (Surface-Mount Technology) na plně

automatizovaných osazovacích linkách. Linka se skládá z dalších

strojů jako je automatický zakladač PCB, automatický sítotisk,

inspekční dopravník, osazovací automat, reflow pece, automatický

vykladač apod. Obsluha linky nastavuje parametry pro příslušné

PCB, spustí produkci, zakládá PCB desky, kontroluje a nakonec

osazené PCB z linky odebírá a ukládá do přepravní jednotky.

Obrázek 13 Zákazníci IMI CZ dle segmentu [18]

Obrázek 14 Deska

plošných spojů osazená

miniaturními SMD

součástkami zdroj: [15]

Page 34: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

28

2.1.1.2 Automatická optická inspekce offline (AOI offline)

Stolní automatická optická inspekce je určena ke kontrole osazených součástek. Offline je

označení pro stroj mimo linku. AOI offline vyhledává otočené součástky, chybějící součástky,

zaměněné součástky, zkraty apod.. Zařízení pracuje na principu porovnávání fotografií

součástek s databází. Před započetím nové výroby je potřeba vytvořit program. Pro SMD

součástky operátor program vytvoří pomocí dat z osazovacího automatu.

2.1.1.3 Pájecí vlny

Pájecí vlny slouží k pájení osazených PCB, které se umisťují do speciální pájecí masky.

Operátor vkládá masku na dopravník a celý proces je již řízen programem. Deska se

předehřívá na zadanou teplotu k aktivaci tavidla a poté projede samotnou vlnou/pájkou, kde

se SMD a další součásti zapájí. Obsluha zapájené PCB vyjme a zkontroluje.

2.1.1.4 Selektivní lakovací automat

Lakovací automat slouží k selektivnímu nanášení ochranné vrstvy (laku) na PCB. Celý proces

je řízen programem.. PCB se ukládá do lakovací masky a po usazení a spuštění automat

pomocí lakovací hlavy provede nalakování. Poté se provádí kontrola pod UV lampou a PCB

se umisťuje do sušičky, kde se lak suší min. 4hod.

Po lakování se PCB obvykle přemisťují do testovací zóny. Testování se provádí měřením

součástek (IC test) nebo funkčním testem (FC test), dle požadavku zákazníka a technologie

výroby. Funkční testery jsou samostatná zařízení vyráběná na míru konkrétním produktům

neboť elektrické a elektronické výrobky musí být na závěr výrobního procesu otestovány a

musí být zkontrolovány všechny výstupní hodnoty a parametry. To ověřuje software, ke

kterému je testovací zařízení připojeno, který simuluje chování výrobku v provozu. Naproti

tomu IC test měří pouze hodnoty součástek a nedokáže ověřit skutečnou funkčnost.

Dalšími pracovišti ve výrobě jsou montáže, vizuální kontroly, dělení PCB a další.

Jak lze z uvedených popisů usoudit, velká část výroby je vysoce automatizovaná, což je

pro elektrovýrobu typické. Ve výrobních prostorách se dbá na údržbu čistého prostředí,

pracovníci mají předepsanou pracovní uniformu a obuv a na středisku SMT se nosí síťka

na vlasy.

Obrázek 15 Výrobní hala IMI CZ [18]

Page 35: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

29

Výroba v IMI CZ je sériová s cca 130 typy výrobků, z nichž cca 25 je stěžejních. Uspořádání

pracovišť je technologické. Výrobní prostory jsou rozmístěny ve dvoupodlažní hale, přičemž

materiál a polotovary jsou mezi jednotlivými patry transportovány výtahem na vozících.

Samotná výroba je členěna do tří hlavních středisek. První středisko „A“ obsahuje

automatické osazovací linky s technologií SMT a zařízení pro AOI kontrolu apod., druhé

středisko „B“ neboli „assembly“ obsahuje převážně montážní pracoviště, pájecí linky a

pracoviště vizuální kontroly, viz Obrázek 16.

PŘÍZEMÍ

A

B Výstupní kontrola

výtah

sklad

Kancelář - Vedoucí

výroby + procesní

inženýři

Obrázek 16 Layout přízemí [18]

Page 36: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

30

Třetí středisko „D“, jak zobrazuje Obrázek 17, je umístěné v 1. poschodí haly, ve kterém se

nachází jednotlivé automatické testery a zařízení na selektivní lakování a sušení.

2.1.2 Informační systém

Pro podporu řízení výroby slouží v IMI CZ informační systém Baan. Baan je firemní

databáze, která obsahuje veškeré informace o výrobě jako jsou vstupní materiály, výrobní

postupy zakázek, plánování, objednávky, informace z nákupu, obchodu, skladu apod..

V tomto systému má každý výrobek svůj unikátní kód, pomocí nějž je provázán s celým

výrobním procesem od objednávky až po expedici, tudíž se dá vysledovat veliké množství

různých informací.

Celý informační systém je z důvodu mezinárodního působení firmy v anglickém jazyce, což

někdy může být spolu s rozsáhlostí systému nevýhodou. Systém sám o sobě skladuje

obrovské množství dat, které mohou být užitečná na různém stupni řízení, avšak aby tyto data

poskytovaly informace a znalosti, musí pracovník se systémem umět zacházet.

V našem případě budeme z informačního systému potřebovat informace o jednotlivých

výrobcích, jako je technologický postup výroby, stávající normy, kapacity pracovišť,

objednávané množství atd.

1. POSCHODÍ

Obrázek 17 První poschodí [18]

D

výtah

testery

Lakovna, sušení,

balení

Page 37: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

31

2.1.3 Štíhlá výroba v Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

Metody lean manufacturing se v IMI CZ začaly implementovat po jejím převzetí EPIQ

na přelomu 2011/2012, kdy byla zřízena přímo pozice „lean manufacturing engineer“. Jedním

ze současných strategických cílů společnosti je zavedení metody 5S do konce roku 2013.

V souvislosti s plánováním uplatnění dalších metod štíhlé výroby vyvstal i požadavek

na zpracování analýzy materiálového a informačního toku na vybrané výrobky.

Page 38: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

32

2.2 Analýza výrobního procesu vybraného výrobku

Tato kapitola se zabývá představením výrobku, který je předmětem mapování. V této části

uvedu jeho kompletní výrobní proces, řízení produkce a materiálový tok layoutem. Tento

produkt byl vybrán na základě jeho velikosti podílu na celkovém objemu výroby.

2.2.1 Představení produktu, výrobní proces

Produkt Buehler Direct Start je komponenta pro připojení stejnosměrného elektromotoru. Je

to součástka malých rozměrů, která se vyrábí v objemu cca 650 000 ks/rok. Skládá se ze dvou

vodičů, konektoru a desky plošných spojů osazené SMD součástkami.

2.2.1.1 Řízení výroby

Výroba produktu je řízena přes informační systém Baan viz 2.1.2. Každý zákazník má svého

manažera programu, což je osoba z obchodního úseku spadající do zákaznického servisu

v logistice. Zákazník posílá výhledový forecast svému přidělenému manažeru programu 6

měsíců předem FAXEM, ten je zaznamenává do informačního systému, odkud jej přebírá

plánovač výroby. 14 dní dopředu je požadované množství upřesněno na konečný počet kusů

výrobků, které mají být vyrobeny. Potvrzení je realizováno emailem a většinou probíhají už

jen odvolávky počtu kusů. Operativní změny během posledních 14 dní před výrobou jsou pak

řešeny telefonicky přímo s manažerem programu, který změny hlásí přímo plánovači.

Konečné objednávky se upraví v informačním systému a plánovač naplánuje aktuální zařazení

do výroby s ohledem na datum dodání zákazníkovi. Dle slov plánovačky je snahou vytvořit

pojistnou zásobu 10 000 ks, kterou se však dlouhodobě nedaří realizovat.

Plánovačka plánuje výrobu pro jednotlivá výrobní střediska. Každé výrobní středisko má

svého mistra a je řízeno výrobními objednávkami z informačního systému, které mistři

dostávají od plánovačky. S týdenním předstihem dostávají mistři plán výroby, který zadává

plánovačka v požadované výrobní dávce s ohledem na objednávku popř. stav na skladě a určí

očekávané datum výroby. Mistři si ze systému tisknou žádanky materiálu do skladu a poté

naplánují výrobu na konkrétní dny, směny a pracovníky.

Obrázek 18 Produkt mapování [vlastní]

Page 39: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

33

2.2.1.2 Výrobní proces

Výrobek postupně prochází deseti pracovišti a třemi výrobními středisky: SMT – středisko A,

montáž – středisko B a lakování a test – středisko D. (Více o jednotlivých technologiích

v kapitole 2.1.1. )

První operací „10“ je automatické osazování PCB na SMT lince, kdy se na předpřipravené

PCB lepí SMD součástky. Linka SMT je velice výkonná a umožňuje osadit velké objemy

PCB v krátkém čase. Obsluhuje ji jeden pracovník, který do linky zakládá PCB desky a opět

je osazené vyndává do přepravních beden.

Osazené PCB v přepravních bednách přecházejí na pracoviště Automatické optické kontroly

„20“, kde stroj kontroluje správnost osazení SMD součástek na deskách. Tento stroj je též

velice výkonný a je obsluhován jedním operátorem.

Po kontrole se PCB desky na pracovišti dělení „30“ rozdělí na menší desky po 6ks

do takzvaných multipanelů a opouští středisko „A“ jako polotovar, který jde buď rovnou do

výroby, nebo se uloží v supermarketu (ten spadá pod středisko B). Pracoviště dělení nemá

přiděleno stálého pracovníka, a tak se zde střídají nevytížení operátoři z jiných pracovišť.

Při pilotním mapování toto pracoviště spadalo pod středisko montáže, tedy „B“, při druhém

mapování bylo však převedeno pod středisko „A“.

Dále se výroba přesouvá na středisko „B“ neboli assembly

(montáž). Čtvrtou operací je Montáž A, což je předmontáž

neboli předosazování „25“, kdy se kompletuje druhý

polotovar s vodiči, které se ohýbají na přípravku po 6ks.

Tato montážní operace je již řádově pomalejší než operace

na předchozím výrobním středisku. Na tomto pracovišti

provádí montáž jeden operátor.

Pátá operace Ruční osazování „40“ je operací

montážní, kdy se spojují oba polotovary (PCB a

vodiče) a vkládají se do masky po 4ks multipanelů a 24

ks vodičů, určené do pájecí linky. Po ručním osazení se

maska vloží na dopravníkový na pás, který ji dopraví

až do pájecí linky.

10 20

25

30

40 50 55 60 70 80 + 90

Obrázek 19 Schéma výrobního procesu produktu[vlastní]

Obrázek 20 Montáž A [vlastní]

Obrázek 21 Ruční osazování [vlastní]

Page 40: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

34

Šestou operací je samotné pájení vlnou „50“ v pájecí

lince, kdy se zapájí vodiče spojující oba polotovary

a součástky SMD. Tento proces probíhá automaticky,

operátor pouze vyzvedne masku z pásu, vyndá z ní

výrobky, zevrubně zkontroluje zapájené desky, přendá je

do přepravních beden a masku odkládá na vozík, který

se pak vrací k operátorovi na ruční osazování. Linku

obsluhuje jeden pracovník, který zároveň obsluhuje více

strojů. Na lince se současně můžou pájet i jiné výrobky,

které pak vyjíždějí po dopravním pásu za sebou v maskách.

Sedmou operací „55“ je Vizuální kontrola, kde se

výrobky kontrolují po osazení a pájení a zbavují se

přečnívajících zapájených vývodů vodičů v PCB.

Kontrolu provádí jeden operátor. Zkontrolované výrobky

se odkládají do bedny a na vozík, který manipulátorky

odvážejí výtahem do 1. patra na středisko „D“.

Osmá operace „60“ je kompletní testování funkčnosti.

Výrobek je po 6ks vložen do testeru, který je připojen

k počítači. Software počítače je naprogramován tak, aby

simuloval chování výrobku při reálné funkčnosti

s motorem u odběratele. Tedy funkčnost všech obvodů.

Kontrolu provádí jeden operátor.

Devátou operací „70“ je Selektivní lakování na lakovacím

automatu. Lakovací automat slouží k selektivnímu

nanášení ochranné vrstvy (laku) na PCB. Multipanely

vloží operátor do přípravku, zapne se lakování a poté se

panely pod UV lampou zkontrolují. Následně jsou

uskladněny v sušicím boxu, kde musí zůstat min. 4 hod.

Na pracovišti pracuje jedna operátorka.

Obrázek 22 Pájecí linka [vlastní]

Obrázek 23 Vizuální kontrola

[vlastní]

Obrázek 24 Kompletní test

funkčnosti [vlastní]

Obrázek 25 Selektivní

lakování [vlastní]

Page 41: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

35

Poslední desátou operací „80+90“ je Dělení, vizuální kontrola

a balení. Multipanely se rozdělí na jednotlivé PCB výrobky

a ty se balí do expedičních krabic, které jsou transportovány

na vozíku výtahem zpět do přízemí do oddělení výstupní

kontroly, které je poté uvolňuje k expedici

2.2.1.3 Průběh výroby layoutem

Na Obrázek 27 a Obrázek 28 je vidět průběh výroby layoutem. Červená šipka ukazuje

materiálový tok výrobku výrobou, modrá šipka materiálový tok po poslední dokončené

operaci až k expedici. Modré kruhy znázorňují místa, kde se v průběhu výroby hromadí

rozpracované výrobky.

Obrázek 26 Expediční balení

[vlastní]

Obrázek 27 Průběh výroby layoutem přízemí [vlastní]

Page 42: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

36

Obrázek 28 Průběh výroby layoutem 1. poschodí [vlastní]

Page 43: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

37

2.3 Změna v realizaci mapování s ohledem na analýzu procesu výroby

Na základě analýzy výrobního procesu produktu a seznámení se s metodikou VSM se ukázalo

jako nevyhnutelné realizovat změnu ve zpracování metody.

Metoda VSM dle teorie je nejúčinnější při aplikaci na výrobní linky s velkosériovou a

hromadnou kontinuální výrobou. V takovém případě je postup samotného mapování takový,

že pracovník, který materiálový tok mapuje, jde přímo na linku, zaznamenává zásoby mezi

operacemi, měří výrobní časy a zjišťuje všechny potřebné údaje pro analýzu zcela sám. Poté

je schopen nakreslit mapu současného stavu například i v rámci jedné směny a identifikovat

tak úzká místa procesu téměř okamžitě. To, že zjišťuje informace osobně, napomáhá

v objektivnosti celého procesu, jelikož vše měří v reálném čase tak, jak skutečně výroba

probíhá i se všemi jejími možnými odlišnostmi od technologického postupu.

V našem případě IMI CZ jsem však narazila na několik odlišností. Jak již bylo uvedeno

v kapitole 2.1.1, uspořádání pracovišť ve výrobě je technologické. Dle technologie výroby

prochází velké množství výrobků stejnými speciálními technologickými automatizovanými

pracovišti. Desky se osazují na SMT linkách, procházejí optickou kontrolou, ručními

montážemi, pájecí linkou, lakováním, dělením atd.. Jediné, co mají některé výrobky

jedinečné, je zařízení pro kompletní testování funkčnosti. Výroba tedy probíhá takovým

způsobem, že objednávka obsahuje velké množství kusů, které se postupně přesouvají po

jednotlivých pracovištích v dávkách. Jedná se tedy o dávkovou výrobu. Středisko „A“

obsahuje SMT linky, které dokážou zpracovat celou objednávku velice rychle, řádově

v desetinách sekundy na kus. Dávka se tedy zpracuje najednou a kompletní putuje na další

pracoviště až nakonec opouští výrobní středisko a putuje do středisek „montáže“ a „testu“,

kde už je však výrobní dávka zpracovávána průběžně dle kapacit jednotlivých pracovišť a

také podstatně pomaleji. Technologicky úzkým místem v tomto následném procesu výroby je

ještě lakování, neboť „sušení po laku“ trvá 4 hodiny. Neduhem tohoto dávkového způsobu

výroby je hromadění zásob mezi jednotlivými operacemi, tedy plýtvání, neboť je častým

jevem, že k předávání dávky nedochází ihned, operace na sebe nenavazují a prodlužuje se tak

celkový výrobní čas.

Kdybych mapování prováděla v prostředí IMI CZ tak, jak nám velí VSM teorie, pak bych

jeden den zjistila, že jedno pracoviště např. linka SMT zpracovává objednávku, vedle ní se

hromadí zásoby a zbytek pracovišť z výrobního procesu stojí ( samozřejmě tato pracoviště

pracují, ale pracují na jiných zakázkách, ne na té, kterou mapujeme, tudíž v naší mapě se jeví

jako „nečinná“ ). Další den by se situace opakovala, jen by se přesunula na jiné pracoviště.

Vzhledem k této skutečnosti je nutné výrobní tok zmapovat jiným způsobem - dotazníkovou

metodou.

Metoda dotazníků v mapování hodnotového toku

Dotazníkové šetření využívá výrobních průvodek. Průvodka je dokument, jež je výsledkem

plánování výroby. Průvodky určují jednotlivé činnosti a výrobkové vstupy do výroby podle

jednotlivých středisek dle definovaného technologického postupu v závislosti na množství

vyráběného produktu.

V našem případě každé středisko dostává vlastní průvodky, které obsahují tyto údaje: název

a číslo objednávky, název výrobku, čárový kód, datum ukončení výroby, druh operace a její

kód, výrobní čas, počet vyrobených a vyřazených kusů, číslo operátora a prostor

pro poznámky. Jak vypadá průvodka lze vidět na Obrázek 29.

Page 44: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

38

Obrázek 29 Výrobní průvodka [vlastní]

Výrobní dávka vstupuje do výroby pod názvem výrobní objednávka (v průvodce označena

jako production order), jedná se o celkové množství kusů k výrobě. Pro manipulaci ve výrobě

je určena též přepravní dávka, což je počet výrobků v jedné přepravní jednotce (např. 240 ks v

bedně), ve které putuje výrobou mezi jednotlivými pracovišti. Každá průvodka pak

identifikuje jednu přepravní bednu.

Jednotliví operátoři na pracovištích průvodky ručně vyplňují, vypisují své identifikační číslo,

datum, kdy na bedně pracovali, kolik vyrobili kusů, případně kolik bylo zmetků. Právě těchto

průvodek jsme využili pro naše mapovací potřeby. Úkolem je zjistit časy, kdy se na výrobní

zakázce nepracuje. Tudíž to samé, co bychom v ideálním případě kontinuální výroby mohli

zjišťovat sami ze stavu mezioperačních zásob.

Každý operátor v případě dotazníkového šetření dostane za úkol do poznámky v průvodce

zapisovat čas, kdy zakázku přebral ke zpracování a kdy ji dokončil a uvolnil ji tak pro

zpracování dalším pracovištěm, což jsou naše výchozí údaje.

Vzhledem k tomu, že výrobek prochází postupně třemi středisky (SMT, assembly, test),

existují tak ke každé bedně 3 průvodky, které teprve budeme muset zpracovat po jejich

vypsání a sesbírání po ukončené výrobě na jednotlivých střediscích. Tedy k první průvodce se

dostaneme po výrobě na SMT, druhou průvodku sbírají mistři na oddělení testu a třetí

průvodku schraňují na výstupní kontrole, kde je uložena v šanonech, které se po určitou dobu

archivují a po uplynutí stanovené doby se průvodky skartují.

Abychom z vypsaných průvodek dostali informace, které potřebujeme, je nejprve nutné

získané údaje zpracovat. Jednotlivé časy z průvodek zaneseme do MS Excel, vypočítáme

dobu, kdy se na zakázkách nepracovalo a z těchto hodnot vypočteme průměrné hodnoty, které

teprve uvedeme do mapy současného stavu. Poslední informaci, kterou potřebujeme zjistit, a

která není uvedena na průvodkách, je datum expedice výrobní zakázky. Datum expedice

jednotlivých zakázek zjistíme v obchodním oddělení, které vystavuje fakturu, na které je

uvedeno, z jakých výrobních zakázek se expedovaná dodávka skládá.

Tímto způsobem zjistíme průběžný čas výroby, a také dobu, po kterou se na výrobcích

nepracuje, kdy se hromadí mezi operacemi jako zásoby, čekají a jsou zdrojem plýtvání.

Z těchto údajů budeme moci při analýze identifikovat úzká místa procesu.

Upravená metoda mapování pro dávkovou výrobu s využitím dotazníkového šetření, kterou

musíme použít, je tedy nakonec časově velmi zdlouhavá, neboť mapu současného stavu lze

vytvářet až po vyrobení celé dávky, tudíž trvá minimálně tak dlouho, jaká je hodnota

současné průběžné doby výroby (v našem případě i přes 20 dní). Dalším nedostatkem

upravené metody je její vypovídací hodnota, která je přímo závislá na přesnosti vyplňování

Page 45: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

39

průvodek operátory. Určitou roli ve výsledku také můžou hrát zprůměrované hodnoty, které

vypočítáváme z průběžných časů výroby jednotlivých beden.

Zbytek informací, které se zanáší do mapy, jsme však již schopni zjistit sami, buď přímým

měřením ve výrobě anebo pomocí informačního systému, a to již ve shodě s originálem

metody.

Abychom mohli prověřit úskalí aplikace takto upravené metody ve výrobě, rozhodli jsme se

provést nejprve pilotní ověření.

Page 46: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

40

2.4 Pilotní mapování a validace metody VSM

V této kapitole je uvedeno jak se tvořila pilotní VSM mapa s využitím metody dotazníkového

šetření. Analýze byla poté podrobena nejen samotná mapa, ale i proces metody.

2.4.1 Mapování informačního a materiálového toku

Informace o zákazníkovi a řízení výroby pro mapování informačního toku se zjišťovaly

víceméně bez problémů. Většinu informací poskytla plánovačka či je bylo možné zjistit

z informačního systému. Proces řízení byl popsán v kapitole 2.2.1.1. a poté byl zakreslen do

mapy pomocí ikon a symbolů popsaných v kapitole 1.2.3.

K vytvoření mapy materiálového toku mně posloužily informace o výrobním procesu uvedené

v kapitole 2.2.1.2. získané z informačního systému. Ke každému pracovišti byly dále

zjišťovány následující informace:

Cyklový čas (C/T),

počet pracovníků na pracovišti,

počet směn,

transportní jednotka,

disponibilní čas,

celková efektivita procesu (OEE).

V mapě jsou jednotlivé operace odděleny barevně tak, aby bylo rozlišeno, pod jaké výrobní

středisko spadají. Modrá barva symbolizuje středisko SMT, zelená středisko montáže a žlutá

středisko testů.

Cyklové časy jednotlivých operací se zjišťovaly přímým měřením na pracovištích pomocí

stopek, z 10ti měření se vypočítal průměr, připočetla se přirážka a tyto časy se porovnaly se

stávající platnou normou. Do mapy se uváděly zjištěné hodnoty.

Většina VSM map zobrazuje jako první proces materiálového toku čas skladování materiálů a

polotovarů ve skladu před samotnou výrobou. Pro naše potřeby jsme tento proces vynechali a

materiálový tok tak začíná přímo první výrobní operací. Tato změna se odvíjí z typu výroby.

Elektrosoučástky, které jsou součástí finálního produktu, jsou velmi malé, levné a nakupují se

ve velkých množstvích právě z důvodu ceny. Ve skladu mají tyto součástky svoji hladinu

zásob a průběžně se doplňují. Rozhodli jsme se skladovací dobu těchto součástek do VSM

mapy neuvádět, abychom tak neprodlužovali průběžnou dobu výroby. Zkracovat tento

skladovací čas či zmenšovat objem nakupovaného množství nemá vzhledem k ceně smysl.

Pro zjištění údajů do VA - linky (zjištění časů čekání mezi jednotlivými operacemi) jsem

použila dotazníkové šetření popsané v kapitole 0. Při pilotním projektu byli mistři

jednotlivých středisek seznámeni s metodou VSM a požádáni a instruováni, aby informovali

operátory o jejich úkolu zapisovat do průvodek potřebné časy. Ukázka vyplněných průvodek

je uvedena v příloze 1.

Časy získané z průvodek jsem zpracovala do tabulky v MS Excel, kde jsem pak za pomocí

vzorečků dopočítala časy čekání beden mezi operacemi, z nich se zjistil průměr a ten se

nakonec přepočetl na ekvivalentní hodnotu ve dnech a zaznamenal do VA – linky.

Ukázka zpracování těchto hodnot je k vidění na Obrázek 30.

Page 47: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

41

Obrázek 30 Ukázka zpracování informací z průvodek v MS Excel [vlastní]

Na konec tabulky ještě bylo nutné uvést datum expedice výrobní objednávky, z čehož se

vypočítal poslední údaj tj. doba mezi ukončením posledního kroku výroby a expedicí

k zákazníkovi.

Pokud se v materiálovém toku překrývají dvě výrobní operace tj. v našem případě operace

dělení a montáž, do VA – linky se uvádí pouze ta delší z nich.

Na základě těchto informací byly doplněny všechny údaje na VA-lince a vypočítány údaje o

hodnotovém toku :

Celková průběžná doba výroby ve dnech neboli lead time

Čas přidávání hodnoty

VA - index = čas přidávání hodnoty/celkový průběžný čas

Po zpracování všech zjištěných údajů byla vytvořena pilotní VSM mapa. Základní VSM

mapu jsem zpracovávala ručně tužkou na papír. Pro přehlednost a potřeby této práce jsem ji

poté zpracovala v programu MS Visio, který je výborným pomocníkem při tvorbě těchto map.

Obsahuje knihovnu VSM ikon, které se umístí na plochu, propojí a doplní o popisky. Tvorba

mapy je tak mnohonásobně jednodušší než její vytváření např. v tabulkovém kalkulátoru.

Ukázka zpracování v programu MS Visio je v Příloze 2. Výsledná mapa je na Obrázek 31.

Průměrná hodnota v hodinách

Přepočet na dny

Page 48: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

42

42

Dodavetelé Buehler

MRP Baan

Řízení a plánování

výrobyForecast 6

měsíců FAX

Potvrzení

objednávky 14

dopředu MAIL

Operativně TEL

8-33 dní MAIL

Týdně

Týdně

Denně

Týdně

Denně

Denně

Týdně čtvrtek

48000/měsíc

Balení bedny: 240ks/160ks /

100ks

2 směny

0,6s

2dny

9,4s

5dní

11,1s

1,1dne

2,5s

0,1dne

3,9s

0,1dne

5,7s

0,9dne

1

Montáž A

3500

C/T 10,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Ruční

osazování

2100

C/T 12,2s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Zapájení

SEHO

2701

C/T 2,5s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Vizuální

kontrola

3010

C/T 4,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Test

komplet

4010

C/T 6,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Lakování

5019

C/T 4,4s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

4,3s

0,6dne

15,5s

0,3dne

Přidaná hodnota 56,7s

Průběžná doba 14,7dne4,6dne

1

SMT

Yamaha

2035

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

AOI Offline

2070

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení PCB

1120

C/T 0,5s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení,

kontrola,

balení

1124

C/T 15,5s

2 směny

100ks/160ks/240ks

- externí balení

Disp.čas 54000s

Buehler Direct start

VA index = 0,000045

1

Expedice

0,6s 12,2s 4,3s 6,3s 4,4s10,3s

Obrázek 31 Pilotní VSM mapa [vlastní]

Page 49: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

43

2.4.2 Analýza pilotní mapy

Provedení pilotního mapování mělo dva hlavní cíle. Vzhledem k tomu, že jsme kvůli typu

výroby použili metodu dotazníkového šetření závislou na operátorech, bylo naším prvním

cílem ověřit, jak jsou pracovníci schopni kooperovat a zapisovat potřebné údaje pro potřeby

mapování a zda zjištěné informace budou dostatečné. Druhým cílem bylo sestavit vzorovou

mapu, která bude sloužit k porovnání s dalším mapováním toho samého procesu.

2.4.2.1 Analýza dotazníkového šetření

Proces vyplňování průvodek trval 18 dní. Slabá místa se ukázala okamžitě. Z celkem 40-ti

průvodek bylo z důvodu neúplnosti pro časovou analýzu použitelných pouze 15 a i tyto byly

místy nevyplněné. Středisko „A“ dokonce nezapisovalo požadované časy vůbec. Naštěstí se

daly informace o výrobě na SMT středisku dohledat v informačním systému, a tak jsem

s pomocí plánovačky výroby alespoň doplnila datumy, kdy se na lince vyráběla sledovaná

objednávka.

Druhým problémem zpracování se ukázala absence FIFO v rámci objednávky. Vzhledem ke

skutečnosti, že v procesu výroby existuje pro každé středisko zvláštní průvodka, která není

nijak evidenčně vázaná na průvodku další či předchozí, nelze vysledovat přesnou časovou

návaznost výrobních operací konkrétního výrobku mezi středisky a tudíž údaje jsou zkreslené.

Po konzultaci s vedením výroby bylo přistoupeno k následujícím krokům:

Před dalším mapováním bude provedeno školení operátorů jednotlivých středisek.

FIFO v rámci jedné objednávky nadále nebudeme sledovat neboť má význam pouze

pro přesnost analýzy, nikoliv pro výrobu v dávce. Se zkreslením budeme počítat.

2.4.2.2 Analýza hodnotového toku

Analýzou samotné VSM mapy, jsme zjistili následující skutečnosti:

U zakázky nebyl splněn týdenní výrobní plán – místo 16000ks se vyrobilo pouze

9600 ks

Důvod: chyběl materiál (zdroj: IS Baan)

Výroba zakázky probíhala na SMT nesouvisle ve třech termínech v rozmezí 14 dní.

Zdroj: IS Baan

Důvod: nedostatek materiálu na výrobní objednávku

Výroba na pracovišti předmontáže začala až po vyrobení výrobní objednávky na

středisku SMT -> zbytečný prostoj

Zdroj: Průvodky, IS Baan

Důvod: Plánování

Page 50: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

44

Různé expediční balení – balení interní a externí dodavatelské bedny na – 100ks,

160ks a 240 ks

Zdroj: pozorování

Důvod: Jedná se o přepravní obaly zákazníka

Vysoké hodnoty rozpracovanosti výroby mezi středisky A a B

Důvod: Dávková výroba, přechod mezi středisky, plánování

Velká hodnota času čekání před expedicí

- čekání hotových výrobků na expedici v rozmezí 1-6 dní.

Důvod: Dávková výroba, přechod mezi středisky, plánování

Obrázek 32 Hromadění rozpracované výroby [vlastní]

Tato základní analýza pilotní mapy ukázala na určité problémy ve výrobním procesu. Jelikož

se jedná o dávkovou výrobu, je vhodné tyto zjištěné údaje ověřit v další VSM mapě a zjistit,

zda se uvedené skutečnosti v procesu opakují nebo zda se jednalo o výjimečný stav.

Nakonec základní analýzy jsem ještě z VA-linky vypočítala údaje o sledované výrobní

objednávce:

Celková průběžná doba výroby ve dnech = 14,7 dne

Celkový procesní čas = 1 270 080 s

Čas přidávání hodnoty = 56,7 s

VA – index = čas přidávání hodnoty/celkový průběžný čas

= 56,7/1270080 = 0,000045

Přidaná hodnota tvoří 0,0045% z celkové průběžné doby výroby.

Pozn.: Přidaná hodnota nemá žádné ideální rozmezí, ve kterém by se měla pohybovat. Toto

vypočtené číslo symbolizuje současný stav procesu. Je to výchozí hodnota, se kterou lze

porovnávat stav materiálového toku po jeho změně či zlepšení. Hodnota VA-indexu se při

zlepšení toku materiálu zvětšuje.

Page 51: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

45

2.5 Tvorba mapy současného stavu II.

Cílem druhého mapování hodnotového toku bylo ověření informací, které jsem získala z

pilotního projektu. Díky předchozím výsledkům z analýzy metody jsem přistoupila po dohodě

s vedením výroby k aktivnímu zaškolení operátorů s důrazem na středisko SMT.

V procesu výroby jsem také oproti předchozímu stavu zaznamenala následující změny – došlo

k formálnímu přesunu pracoviště dělení pod středisko A, druhá změna se týkala zvýšení

velikosti výrobní dávky. Výrobní dávka z prvního mapování (9600 ks) byla nyní dvojnásobná

(19200 ks) a tedy taková, jaká měla skutečně být i při prvním mapování, kdyby nechyběl

potřebný materiál. Tato dávka byla kompletně zpracována na středisku A a následně byla pro

střediska B a D rozdělena do dvou dávek po 9600 ks, které šly do výroby za sebou. Do

procesu zpracování se tak místo 3 průvodek dostalo průvodek 5, z čehož byla jedna průvodka

společná pouze na středisku A. Mapovací proces tak trval 16 dní pro první část a 22 dní pro

část druhou.

Údaje z průvodek se opět přenesly do tabulek MS Excel, přičemž pro střediska B a C jsme

měli údaje dvakrát. Vznikly tedy dvě VSM mapy, pro které jsem z dat v excelu vypočítala

údaje do VA – linek a vytvořila přehledné VSM mapy viz. Obrázek 33 a Obrázek 34.

Nakonec jsem pro porovnání vytvořila ještě VSM mapu třetí, celkovou, protože do výroby šla

objednávka celá na všech 19200 ks, přestože byla nakonec ve středisku B rozdělena na dvě.

Celková VSM mapa je zde uvedena pro srovnání na Obrázek 35, ukazuje průměrné hodnoty

celého procesu.

Page 52: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

46

0,89

Dodavetelé Buehler

MRP Baan

Řízení a plánování

výrobyForecast 6

měsíců FAX

Potvrzení

objednávky 14

dopředu MAIL

Operativně TEL

8-33 dní MAIL

Týdně

Týdně

Denně

Týdně

Denně

Denně

Týdně čtvrtek

48000/měsíc

Balení bedny: 240ks/160ks /

100ks

2 směny

0,6s

0,18 dne

9,4s

0,35

11,1s

3,77 dne

2,5s

x

3,9s

x

5,7s

0,55 dne

1

Montáž A

3500

C/T 10,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Ruční

osazování

2100

C/T 12,2s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Zapájení

SEHO

2701

C/T 2,5s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Vizuální

kontrola

3010

C/T 4,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Test

komplet

4010

C/T 6,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Lakování

5019

C/T 4,4s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

4,3s

1,41 dne

15,5s

0,35 dne

Přidaná hodnota 56,7s

Průběžná doba 14,17 dne6,69

dne

1

SMT

Yamaha

2035

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

AOI Offline

2070

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení PCB

1120

C/T 0,5s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení,

kontrola,

balení

1124

C/T 15,5s

2 směny

100ks/160ks/240ks

- externí balení

Disp.čas 54000s

Buehler Direct start

VA index = 0,000046

210168 – 30.1.13 –14.2.13

1

Expedice

Úzké

místo

Hromadění

rozpracované

výroby

Hromadění

hotových

výrobkůHromadění

rozpracované

výroby

Hromadění

rozpracované

výroby

Tlakový

systém

Tlakový

systém

Skluz výroby

Technologicky

úzké místo

0,6s 10,3s12,2s 4,3s 6,3s 4,4s

Obrázek 33 VSM mapa 1[vlastní]

Page 53: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

47

0,83

Dodavetelé Buehler

MRP Baan

Řízení a plánování

výrobyForecast 6

měsíců FAX

Potvrzení

objednávky 14

dopředu MAIL

Operativně TEL

8-33 dní MAIL

Týdně

Týdně

Denně

Týdně

Denně

Denně

Týdně čtvrtek

48000/měsíc

Balení bedny: 240ks/160ks /

100ks

2 směny

0,6s

0,18 dne

9,4s

0,35 dne

11,1s

6,73 dne

2,5s

x

3,9s

x

5,7s

0,68 dne

1

Montáž A

3500

C/T 10,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Ruční

osazování

2100

C/T 12,2s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Zapájení

SEHO

2701

C/T 2,5s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Vizuální

kontrola

3010

C/T 4,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Test

komplet

4010

C/T 6,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Lakování

5019

C/T 4,4s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

4,3s

0,77 dne

15,5s

1,32 dne

Přidaná hodnota 56,7s

Průběžná doba 14,93 dne4,06

dne

1

SMT

Yamaha

2035

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

AOI Offline

2070

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení PCB

1120

C/T 0,5s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení,

kontrola,

balení

1124

C/T 15,5s

2 směny

100ks/160ks/240ks

- externí balení

Disp.čas 54000s

Buehler Direct start

VA index = 0,000044

210169 – 30.1.13 –14.2.13+ 30.1.13 - 21.2.13

1

Expedice

Hromadění

výrobků před

expedicí

Hromadění

rozpracované

výroby

Úzké místo

Skluz výroby

Hromadění

rozpracované

výroby

Hromadění

rozpracované

výroby

Hromadění

rozpracované

výroby

0,6s 10,3s 12,2s 4,3s 6,3s 4,4s

Obrázek 34 VSM mapa 2[vlastní]

Page 54: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

48

0,94

Dodavetelé Buehler

MRP Baan

Řízení a plánování

výrobyForecast 6

měsíců FAX

Potvrzení

objednávky 14

dopředu MAIL

Operativně TEL

8-33 dní MAIL

Týdně

Týdně

Denně

Týdně

Denně

Denně

Týdně čtvrtek

48000/měsíc

Balení bedny: 240ks/160ks /

100ks

2 směny

0,6s

0,18 dne

9,4s

0,35 dne

11,1s

5,28 dne

2,5s

x

3,9s

x

5,7s

0,64 dne

1

Montáž A

3500

C/T 10,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Ruční

osazování

2100

C/T 12,2s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Zapájení

SEHO

2701

C/T 2,5s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Vizuální

kontrola

3010

C/T 4,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Test

komplet

4010

C/T 6,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Lakování

5019

C/T 4,4s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

4,3s

0,82 dne

15,5s

0,95 dne

Přidaná hodnota 56,7s

Průběžná doba 14,7 dne5,54

dne

1

SMT

Yamaha

2035

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

AOI Offline

2070

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

Dělení PCB

1120

C/T 0,5s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000

OEE 90%

1

Dělení,

kontrola,

balení

1124

C/T 15,5s

2 směny

100ks/160ks/240ks

- externí balení

Disp.čas 54000s

Buehler Direct start

VA index = 0,000045

210168+210169 – 30.1.13 –14.2.13+ 30.1.13 - 21.2.13

1

Expedice

0,6s 10,3s 12,2s 4,3s 6,3s 4,4s

Obrázek 35 VSM celková mapa [vlastní]

Page 55: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

49

2.5.1 Analýza VSM mapy a identifikace problémů

Při druhém mapování se díky školení operátorů podařilo získat úplné údaje i ze SMT

střediska. Pracoviště, na kterém se tentokrát nepodařilo získat vyplněné údaje v průvodkách je

Zapájení SEHO. Na tomto pracovišti i přes provedené školení operátorka nezapisovala

požadované údaje. Nemáme tak podklady k vypočítání hodnot časů nepřidané hodnoty mezi

pracovišti Ruční osazování – Zapájení SEHO a Zapájení SEHO – Vizuální kontrola.

Z průvodek proto byla odečtena pouze průměrná hodnota mezi sousedícími pracovišti a

uvedena do VA-linky VSM mapy. Chybějící hodnoty jsou označeny křížkem jako „x“.

Dále jsem provedla analýzu procesu a ověřila také zjištěné údaje z pilotního projektu, které

jsem chtěla porovnat.

Na základě analýzy hodnotového toku jsem identifikovala tyto problémy v procesu výroby:

1. Nevybalancovanost pracovišť v rámci výrobního procesu a layout

Zásadní vliv na průběžnou dobu výroby zkoumaného výrobku má nevybalancovaná linka,

která nezabezpečuje plynulý výrobní tok. Jednotlivé výrobní časy operací můžeme vidět

v grafu na Obrázek 36.

Čas taktu, tedy tempo, kterým zákazník odebírá výrobek, je pro týdenní odebírané množství

16000ks 20s, tedy každých 20s by měl být vyroben jeden výrobek. Cílem štíhlé výroby je,

aby se čas taktu rovnal času cyklu, tedy času opakování skupiny operací. V našem případě si

můžeme všimnout, že i nejdelší operace Dělení, kontrola, balení probíhá rychleji.

Největší časový skok je mezi výrobními operacemi Dělení, Montáž A a Ruční Osazování

a posléze mezi Lakováním a Dělením, kontrolou a balením. Tyto hodnoty je vhodné

zkonfrontovat s výsledky z VA-linky VSM mapy, abychom viděli vliv tohoto faktu na

průběžnou dobu výroby. Tak zjistíme, že největší vliv nevybalancovanosti výroby zůstává na

přechodu střediska A na B. Bohužel s tímto faktem nelze procesně nic dělat neboť postup

výroby je dán technologickým a výrobním postupem, ve kterém se objevuje automatizovaná

Obrázek 36 Graf výrobních časů jednotlivých operací [vlastní]

Page 56: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

50

výroba, která přechází na ruční montáže a nelze tak zaměňovat operace ani přemisťovat část

výrobních operací na jiná pracoviště, aby se vybalancovaly výrobní časy a byla zajištěna

rovnoměrná průběžná výroba.

Sled jednotlivých úkonů je dán charakterem produktu a technickými možnostmi každého

zařízení. O snížení rozdílu v balancování toku se můžeme snažit pouze efektivnějším

využitím pracovišť, popřípadě navýšením jejich výrobní kapacity a odstraněním plýtvání.

Layout výroby jsem představila v kapitole 2.2.1.3 spolu se zakresleným průběhem

materiálového toku. Opět můžeme prohlásit, že vzhledem k technologickému postupu,

technologickému umístění pracovišť a dávkové výrobě má rozmístění pracovišť a vzdálenost

mezi nimi pouze malý vliv na délku průběžné doby výroby.

2. Uplatňování tlakového systému v řízení výroby, systém předávání informací

o dokončené výrobě.

V současné době je výroba řízena plánovačkou na jednotlivých střediscích pomocí MRP

systému Baan a to systémem tlaku. Plánovačka nastaví výrobu ve středisku s dobou dodání,

ale jsou to teprve mistři, kteří rozhodují o konkrétním datu výroby. Kdy je na určitém

středisku skutečně vyrobeno se plánovačka dozví až poté, co jej mistři zadají do systému jako

vyrobený. Po této informaci nastavuje plánovačka výrobu na dalším středisku a celá dávka je

„protlačována“ na další operace. Proces výroby díky rozdělení na samostatně řízená střediska

není kontinuální a vznikají v něm časové prostoje neboť každé středisko si plní své úkoly

a nenahlíží na výrobní tok jako na celek. Z tohoto důvodu například při pilotním mapování

mohlo dojít k výrobě na SMT středisku v několika výrobních „vlnách“, došlo k porušení

FIFO mezi objednávkami mezi střediskem B a D apod.

3. Velikost výrobní dávky vyšší než zákazníkem požadované množství.

Při pilotním projektu byla výrobní dávka 9600 ks, tedy poloviční, což bylo způsobeno

nedostatkem materiálu. V druhém mapování byla výrobní dávka již standardní 19 200 ks.

Zákazník kupuje 16 000 ks týdně, zmetkovitost se obvykle pohybuje kolem 2%, což při

16 000 ks dělá 320 ks. Při těchto údajích je nadvýroba 2880 ks, tj. 15 %.

V dubnu 2013, jelikož se zvýšil plán na rok 2013 na 651 000 ks/rok, byla týdenní výrobní

dávka navýšena na 24 000 ks. (54 250 ks/měsíc -> 18084 ks týdně + rezerva zmetkovitosti

2% -> 18 446 ks/týden). Nadvýroba v tomto případě činí 5554 ks navíc, což je 23% výrobní

dávky. Došlo tedy k nárůstu nadvýroby o dalších 8%.

Obrázek 37 Graf nadvýroby [vlastní]

Page 57: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

51

4. Hromadění mezioperačních zásob a hotových výrobků

Z VSM mapy, konkrétně z VA-linky, můžeme jednoduše odečíst problematická místa

hodnotového toku, ve kterých se hromadí mezioperační zásoby před jednotlivými pracovišti.

Tato místa jsem uvedla seřazena dle velikosti podílu na nepřidávající hodnotě celkové

průběžné doby výroby:

a) Před expedicí

Problematickým místem je hromadění hotových výrobků mezi poslední operací výrobního

procesu a expedicí k zákazníkovi. Tento čas je určen délkou zpracování výrobní dávky, kdy

již hotové výrobky čekají na expediční množství a pak se prodávají. Při prvním mapování

výrobky ve skladu čekaly na expedici v rozmezí 3-7 dní (průměr 6,69 dne), při druhém pak 1-

9 dní (průměr 4,07 dne). Celkový průměr je 5,54 dne. Již v pilotní mapě byla tato hodnota 4,6

dne a výrobky čekaly na expedici v rozmezí 1-6 dní.

Tuto hodnotu lze redukovat pouze tím způsobem, že se plánování bude snažit zadávat výrobu

tak, aby čekací doba hotových výrobků na expedici byla co nejmenší, tedy ideálně plánovat

dokončení výroby co nejblíže expedičnímu datu, které je každý týden ve čtvrtek.

b) Mezi středisky A a B

V pilotní mapě bylo toto místo s velkou dobou rozpracovanosti mezi středisky A-B,

konkrétně mezi operacemi AOI-offline a Dělení s hodnotou 5 dní. Po formálním přesunu

operace Dělení pod řízení střediskem A se toto úzké místo přesunulo o jednu pozici dále a to

mezi operace Dělení a Ruční osazování. Zde je vidět přímý vliv řízení výroby na proces a

materiálový tok.

Při prvním mapování výrobky v tomto místě čekaly v rozmezí 3-7 dní (průměr 3,77 dne), při

druhém pak 1-9 dní (průměr 6,73 dne). Celkový průměr je 5,28 dne.

Důvodem velké hodnoty rozpracovanosti výroby v tomto místě je výrazné zpomalení výroby

vzhledem k nevybalancovanosti výrobního toku jak již bylo uvedeno v bodě 1 této analýzy.

Zrychlit tok jde pouze zvýšením kapacity pracoviště Ruční osazování a synchronizací

předvýroby Montáž A s potřebami tohoto pracoviště (viz bod 5). Další vliv na prodloužení

doby výroby měl začátek výroby na pracovišti Ruční osazování, které začalo se zpožděním 1

dne od konce výroby ve středisku SMT.

Toto místo je identifikováno jako úzké místo s potenciálem pro optimalizaci. Rozebereme jej

v kapitole 2.5.1.1 Analýza pracoviště Ruční osazování.

c) Před lakováním

Pracoviště lakování je technologicky úzkým místem výroby. Proces sušení po selektivním

lakování totiž trvá min. 4 hod, výrobky tak čekají na uvolnění boxu na sušení.

S technologicky úzkým místem se nedá dělat nic jiného, než s ním počítat. Změna je možná

pouze při investici do zařízení, které má lepší parametry

d) Před testem

Hromadění rozpracované výroby mezi operacemi Vizuální kontrola a Test komplet patří

do kategorie přechodu mezi dvěma středisky. Za operací Vizuální kontrola je vytvořen

mezisklad, ve kterém se ukládají zpracované výrobky, které čekají na manipulátora, jež je

převeze výtahem do 1. patra k pracovišti Test komplet. U tohoto pracoviště pak čekají až bude

k dispozici dostatečné množství výrobků, které lze zpracovat operátorem ve směně.

Page 58: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

52

Manipulátor má určeny intervaly, ve kterých zaváží výrobky z meziskladu do 1. patra

k dalším pracovištím.

5. Předvýroba na montáži A začíná vyrábět až po skončení výroby na SMT.

Stejně jako při pilotním mapování, i zde se prokázalo, že výroba na pracovišti Montáž A

začíná až po vyrobení polotovarů na středisku SMT, přitom do následující operace Ruční

osazování vstupují polotovary jak ze střediska SMT tak i z Montáže A. Pro zrychlení toku by

bylo tedy žádoucí, aby předmontáž začínala o potřebnou dobu dříve a tedy ještě před

ukončením výroby na středisku SMT. Kromě jiného výroba na pracovišti Montáž A začala až

o den déle než byla ukončena výroba na SMT a navíc až v průběhu směny v 11 hod. Takto se

průběžná doba výroby navýšila o více než celý jeden den.

6. Nedodržení FIFO mezi objednávkami.

Při tomto mapování se v průběhu zpracování vinou operátora na pracovišti Test komplet

zaměnily dvě výrobní objednávky. Konkrétně pracovník začal zpracovávat novou výrobní

objednávku a nevšiml si zbývajících 2 beden z předchozí objednávky. Přestože nesledujeme

FIFO v rámci jedné výrobní objednávky, mezi dvěma výrobními objednávkami nás již FIFO

zajímá. Pokud se jedná o stejné výrobky, pak se při záměně pouze prodlouží doba výroby

určitých kusů. Horší případ by nastal, pokud by výrobní objednávky měly například na přání

zákazníka jiné komponenty v polotovarech, poté by došlo ke smíchání dvou různých šarží

výrobků ve výrobní objednávce a zákazník by dostal v rámci dodávky dva různé výrobky,

které nechtěl a které by nebyly rozlišeny. Z jaké výrobní objednávky polotovary pochází

pozná pracovník z průvodky, na které je uvedeno číslo objednávky, která je u každé bedny.

Kromě toho číslo objednávky zapisuje také do knihy „Statistika denní produktivity“

testovacího zařízení, která je na tomto pracovišti (vyobrazena na Obrázek 38) a ze které se dá

porušení FIFO též vysledovat.

Obrázek 38 Nedodržení FIFO mezi dvěma výrobními objednávkami [vlastní]

Page 59: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

53

2.5.1.1 Analýza pracoviště Ruční osazování

Po vyrobení celé výrobní dávky na středisku A jsou polotovary uskladněny v meziskladu před

pracovištěm Ruční osazování. Toto pracoviště svou kapacitou ovlivňuje dobu zpracování celé

vyrobené dávky na středisku B, neboť určuje její takt, a proto je vhodné toto pracoviště

podrobit analýze a zjistit, zda se dá najít potenciál ke zvýšení produktivity.

a) Charakteristika pracoviště

Pracoviště je vyobrazeno na Obrázek 40 a Obrázek 39. Na tomto pracovišti se osazují pájecí

masky dvěma typy polotovarů. Pracuje se ve 2 směnách, práci provádí jeden operátor viz

VSM mapa. Layout pracoviště je schematicky znázorněn na Obrázek 41.

Obrázek 40 Pracoviště Ruční

Osazování [vlastní] Obrázek 39 Pracoviště Ruční

osazování [vlastní]

Obrázek 41 Schéma pracoviště Ruční osazování [vlastní]

Bedna s polotovary

multipanelů

Vozík s prázdnými

maskami I

Bedna s polotovary

konektor s vodiči

Nevyužité rámy pro

umístění materiálu

Krabice pro vadné díly

Krabice pro odpad

Umístění rukavic

Vozík pro masky II

Další pracoviště

Další pracoviště

Zásoba polotovarů

konektor s vodiči Předmontáž

Page 60: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

54

b) Miniaudit pořádku a čistoty na pracovišti a vizualizace na pracovišti

Stav čistoty, údržby a vizualizace jsem shrnula v následujících miniauditech, které jsem

zpracovala během prováděné analýzy. Oba miniaudity se pohybují v horních hodnotách a

ukazují, že pracoviště již prošly určitým stupněm úprav a standardizace.

Tabulka 1 Miniaudit pořádku a čistoty na pracovišti [vlastní]

Tabulka 2 Miniaudit vizualizace na pracovišti [vlastní]

Miniaudit pořádku a čistoty na pracovišti

Pracoviště čisté, přehledné a uspořádané. ano

Na pracovišti se nevyskytují žádné nepotřebné věci. ano

Logistické cesty jsou prázdné a volné. částečně

Je dodržován postup dle plánu úklidu. ano

Jsou zavedeny standardy 5S. částečně

počet bodů 8

dosáhnutá výše 80%

Miniaudit vizualizace na pracovišti

Všechna nekvalita je vytříděna a označena. ano

Pomůcky a nástroje jsou označeny. ne

Je snadné nalézt součást nebo díl pro výrobní činnosti. ano

Na pracovišti je zavedena vizualizace v podobě tabule

s ukazateli výkonu a produktivity práce. ne

Věci jsou uloženy na definovaných místech. ano

Je jasně a přehledně dán plán výroby a pracovní postup. ano

počet bodů 8

dosáhnutá výše 66%

Page 61: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

55

c) Silné a slabé stránky pracoviště

Mezi silné stránky tohoto pracoviště patří jeho čistota a pořádek a určitý již zavedený

standard, což dokazují hodnoty miniauditů provedené v předchozím bodě.

Přesto však při pozorování pracoviště a práce operátora byly odhaleny slabé stránky, které

snižují produktivitu pracovníka.

Nevhodné umístění polotovarů pro výrobu

Do pájecí masky patří 4ks multipanelu a 24 ks konektorů s vodiči. Multipanely má operátor

umístěné v ESD bedně za zády a konektory v bedně po pravé ruce. Pro manipulaci

s multipanely musí používat rukavice neboť se nesmí dotýkat jedné strany PCB s osazenými

součástkami. Rukavice má operátor umístěné po levé straně u dopravníkového pásu, rukavice

nasadí, a poté se na židli otočí a ohýbá k zemi pro 4ks multipanelů do ESD bedny. Toto

umístění polotovarů je více než nešťastné a vyvolává vysoce neergonomický pohyb pro

operátora při manipulaci viz Obrázek 42. Po sundání rukavic a vrácení se do pracovní pozice

nastávají další pohyby navíc jako usazení na židli, zasunutí ke stolu, popotažení a úprava

trika. Umístění konektorů s vodiči je v ESD bedně po pravé ruce operátora. Při každé nové

masce si operátor vyndá z bedny určité množství polotovarů a umístí jej na stůl, odkud potom

jednotlivé díly odebírá. Vytváří si tak mezisklad.

Nevhodně umístěné vozíku s pájecími maskami

Pájecí masky slouží jako šablona pro zkompletování výrobku

z jednotlivých polotovarů. Maska drží komponenty na svém místě

tak, aby se mohly v pájecí lince automaticky zaletovat. Prázdné

masky jsou mezi pracovištěm Ruční osazování a Zapájení

přepravovány na dvou vozících. Na každém vozíku je 5ks pájecích

masek umístěných nad sebou. Tento vozík se nachází v prostoru

pracoviště za zády operátora. Po každé naplněné masce se operátor

musí zvednout, masku z vozíku vyndat a usadit ji na pracovní stůl.

Manipulace s vozíkem

Po každých 5ti ks osazených masek se vozík vyprázdní. Operátor

vezme prázdný vozík, odveze ho na pracoviště Zapájení, vezme si

vozík naplněný maskami a přiveze ho do prostoru svého pracoviště.

Takto operátor ztrácí čas manipulací, jež by měl zabezpečovat

zásobovač, obzvlášť tam, kde je úzké místo. Obrázek 44 Vozík

s maskami [vlastní]

Obrázek 42 Umístění konektorů

s vodiči

Obrázek 43 Umístění multipanelu

[vlastní]

Page 62: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

56

d) Analýza cyklových časů

Při analýze pracoviště nás také zajímá plnění platných norem. K tomuto účelu využijeme data,

která jsme získali při přímém měření snímků operací při sestavování VSM mapy. Celkově

jsme provedli 10 náměrů délky operace, vypočítali průměrnou hodnotu, připočetli přirážku

10% a porovnali ji s platnou normou. Takto jsme zjistili, že naměřený čas se od skutečné

normy liší o 6,6 %, což dělá 136 ks výrobku. Rozdíl v plnění norem je uveden v Tabulka 3.

Plnění norem

Datum Směna Stroj Operace Výrobek Číslo

5.9.2012 6:00-14:00 0 2100

Buhler direct

start 502

ks/hod s/ks Výkon za směnu (ks)

Firma - norma času 277 13 2077

Vlastní - norma času 295 12,2 2213

Rozdíl (%)

6,6%

Délka směny 27 000 s (450min)

Tabulka 3 Ověření plnění norem [vlastní]

e) Analýza činnosti pracovníka

Výčet slabých stránek pracoviště poukázal především

na nevhodné rozmístění polotovarů a pracovních

prostředků, které vedou k nárůstu manipulace, jež musí

operátor vykonávat. Protože nás zajímal podíl těchto

časů nepřidávajících hodnotu na celkovém výrobním

čase, provedli jsme časovou studii – snímek

pracovního dne. Analýzou jsme zjistili, že podíl

nepřidané hodnoty na výrobním čase je 26%, z čehož

22% tvoří manipulace s materiálem, polotovary a

vozíky s maskami. Těchto 22% je 5940s, 99 minut,

tedy 1 hod a 39 min směny. Za tuto dobu bychom

mohli vyrobit o 486 ks výrobku více.

Cílem optimalizace tohoto pracoviště by tedy měla být

minimalizace manipulace, čímž by se zvýšila

produktivita pracoviště. Ideální hodnota počtu

vyrobených kusů za směnu, byli-li bychom schopní

odstranit veškerou manipulaci se pohybuje kolem

2699ks, což je o 622ks více než je nynější norma.

Obrázek 45 Graf činnosti

pracovníka‘[vlastní]

Page 63: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

57

2.5.1.2 Shrnutí analýzy

Shrneme–li identifikované problémy z analýzy, pak se jedná zejména o nevybalancovaný

výrobní tok, oblast plánování mezi středisky, kde je uplatňován tlakový systém výroby,

hromadění rozpracované výroby mezi operacemi a nadvýrobu.

Z VSM mapy jsme také určili úzké místo výrobního toku, pro nějž jsme provedli analýzu a

odhalili tak jeho potenciál pro zvýšení produktivity.

Kombinace všech výše uvedených faktorů vede k prodloužení průběžné doby výroby

produktu, což se odráží ve vázanosti kapitálu v rozpracované výrobě. Rozpracovaná výroba

také klade nároky na prostor pro uskladnění.

Cílem racionalizace je navrhnout zlepšení uvedených problémů výrobního toku.

Page 64: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

58

2.6 Návrh optimalizace

V této kapitole jsou uvedeny návrhy optimalizace ve výrobním procesu, které vychází

ze závěrů předchozí analýzy.

Redukce nadvýroby – snížení velikosti výrobní dávky

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.5.1, v bodu 5 analýzy, je současná hodnota nadvýroby 23% i se

započítanou průměrnou hodnotou zmetkovitosti. Každý týden se tak vyrobí o 5554 ks více

než zákazník odebírá. S ohledem na odběr zákazníka, započítanou zmetkovitost,

zaokrouhlením pro přepravní balení a technologický postup, je vhodné snížit současnou

výrobní dávku 24000ks o 5520ks, tedy nová výrobní dávka by byla 18480 ks.

Dřívější začátek výroby polotovarů na pracovišti Montáž A

Pracoviště Montáž A musí začít vyrábět v předstihu, aby zabezpečilo dodání polotovarů pro

výrobu na pracoviště Ruční osazování v době, kdy končí poslední operace na středisku SMT.

Minimální doba začátku předvýroby oproti operaci Ruční osazování je 1 hodina (pokrytí

přepravní dávky 240ks ). Vhodné by bylo však začít výrobu na Montáži A o den dříve, než je

plánované ukončení operace na pracovišti Dělení. Toto opatření by mělo realizovat řízení

výroby a plánování.

Návaznost začátku výroby pracoviště Ruční osazování na konec operace Dělení

Pracoviště Ruční osazování je úzké místo procesu, které určuje takt výroby a ovlivňuje

celkovou dobu výroby. Při plánování výroby bychom se měli snažit, aby výroba časově co

nejvíce navazovala na konec operace Dělení ve výrobním středisku A. Popřípadě na

pracovišti Dělení nečekat, až se vyrobí celá výrobní dávka, ale průběžně odvádět hotové

polotovary do supermarketu střediska B. Stejně jako předchozí bod musí toto opatření vzít

v úvahu řízení výroby a plánování., obecně by se plánování mělo snažit o snížení prodlev

výroby mezi středisky. Tento stav je také možno řešit změnou systému řízení výroby, který je

popsán v dalším bodě.

Zavedení výrobního kanbanu v rámci celého procesu

Analýza procesu ukázala, že každé výrobní středisko je řízeno nezávisle dle plánování MRP

systému. Stává se tak, že mezi jednotlivými středisky dochází k časové prodlevě mezi

zpracováním a před jednotlivými pracovišti se tak hromadí rozpracovaná výroba. Takto by se

také vyřešily problémy s nadvýrobou a dodržováním FIFO mezi výrobními objednávkami.

Celý informační tok kanbanu spočívá v předání informace o požadované výrobní zakázce na

expedici. Předání informace by zajišťovala výrobní kanbanová karta. Expedice si vyžádá

hotové výrobky na středisku D, aby mohlo středisko D zahájit práci musí si objednat zapájené

výrobky z montáže ze střediska B, aby mohlo středisko B zahájit práci, potřebuje objednat

osazené multipanely ze střediska A, aby středisko A mohlo zahájit práci potřebuje materiál ze

skladu. Takto by byl výrobní proces samořiditelný, kdy každé středisko by bylo zároveň

zákazníkem i dodavatelem. Součástí toku by také byly definované supermarkety mezi

jednotlivými středisky, zakreslené ve VSM mapě. Náklady na zřízení supermarketů by

nebyly, jelikož jsou k dispozici ve skladu, neboť byly využívány dříve u jiného produktu, jež

se už nevyrábí. Kanban mění systém tlaku materiálového toku výroby na systém tahu.

Znázornění popsaného toku je uvedeno v mapě budoucího stavu na Obrázek 47.

Page 65: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

59

Optimalizace úzkého místa - pracoviště Ruční osazování

V kapitole 2.5.1.1 byla provedena analýza pracoviště. Z této analýzy vyplynulo, že 22%

pracovního času tvoří manipulace ať už je to manipulace s materiálem nebo pracovními

pomůckami. Jeden z výrobních polotovarů je nevhodně umístěn v prostoru za pracovníkem,

který tak musí kvůli každé masce vykonat vysoce neergonomický pohyb a to více než 80 krát

denně. Pracovní materiál by bylo vhodné přemístit do blízkosti pracovníka na dosah. Samotný

stůl je vybaven stavitelnými rámy pro držení krabic s materiálem, které jsou ovšem zcela

nevyužity. Operátor také vykonává manipulaci, jako je doplňování materiálu a výměna

potřebných pracovních pomůcek. Tyto činnosti by však vůbec na pracovišti, které je úzkým

místem neměl vykonávat a měly by být zabezpečeny manipulantem. Další činností, která

tvořila 5% nepřidané hodnoty je nasazování a sundavání rukavic při každé manipulaci

s polotovarem multipanel. Osazených součástek se pracovník nesmí dotýkat rukou jen z jedné

strany. Pokud by multipanely byly umístěny v blízkosti pracovníka na dosah, bylo by možné

místo dvou rukavic použít jen jednu. Druhou rukou si může pracovník destičku přidržovat ze

strany, která je neosazena SMD součástkami a také může lépe s rukavicí manipulovat. Vozík

s maskami je v současné době umístěn za zády operátora, který se vždy musí zvednout a

masku přenést na pracovní stůl. Vozík je tedy lepší dát do větší blízkosti pracovníka blíže ke

stolu. Protože masky nejsou zrovna lehké je jedna z možností upravit vozík tak, aby mohla

být maska odebírána ze stejné výšky, popř. z vozíku rovnou posunována po pracovním stole.

To by znamenalo vozík upravit tak, aby byl vybaven deskou s pružinami, které by po

odebrání jedné masky posunuly masku pod ní na její místo. Tato úprava by vyžadovala

investici cca 3000Kč/vozík s tím, že by ulehčila namáhání operátorky a manipulaci s maskou.

Můj návrh je tedy:

- Umístit polotovary multipanel do krabice na rám před pracovníka na dosah

- Umístit polotovary konektor do krabice na rám před pracovníka na dosah

- Místo dvou rukavic používat jen jednu

- Přemístit rukavici do krabice na rám před pracovníka na dosah

- Zajistit doplňování materiálu polotovarů do krabic se zadním plněním manipulantem

- Zajistit výměnu vozíků s prázdnými maskami manipulantem

- Umístit vozík blíže pracovišti

- Eventuální úprava vozíků o pružinovou desku

Samotný layout pracoviště s úpravami je zobrazen na Obrázek 46.

Page 66: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

60

Obrázek 46 Úprava pracoviště Ruční osazování [vlastní]

Navržené úpravy organizace pracoviště umožňují využít jak rámy na pracovním stole, které

jsou již připraveny, ale nevyužívány, tak krabice na materiál, které jsou ve skladu z dřívějších

pracovišť. Jediným nákladem by tak byla eventuální úprava vozíku.

Změnou organizace pracoviště je možné počítat s navýšením produktivity. Už jen odstranění

manipulace s vozíky (80krát/směnu) znamená ušetřit 0,33s x 80= 26,4 min/směna, což je

1584ks, tedy 130 ks za směnu navíc. Další časovou úsporu lze najít v časech, které ušetří

manipulace s polotovary, které jsou v novém návrhu umístěny pro pracovníka „na dosah“.

Spolu s revidovanou normou operace, jež má rezervu 6,6% se jistě může jednat o

nezanedbatelnou hodnotu. Reálné hodnoty úspory času pro vyčíslení je však nejprve třeba

ověřit náměrem po změně organizace pracoviště.

Umístění rukavice Vadné díly

Polotovar multipanely Polotovar konektor s

vodiči

Vozík s maskami

Krabice na odpad

Předmontáž

Další pracoviště

Další pracoviště

Page 67: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

61

2.7 Mapa budoucího stavu

Na základě sestavené mapy současného stavu, analýzy a identifikace problémů a návrhů

optimalizace byla sestavena mapa budoucího stavu, která zahrnuje veškeré návrhy změn

v toku výroby. Výhodou nově navrženého stavu je větší plynulost výroby, redukce

rozpracované výroby, zvýšení produktivity úzkého místa a zkrácení průběžné doby výroby.

Úspora v průběžné době výroby zahrnuje hlavně zkrácení čekání výrobků mezi střediskem

A-B a před expedicí, jež byly v analýze odhaleny jako rezervy v podobě 2 dnů. (Pozdní

začátek výroby o 1 den na středisku A a ukončení výroby dříve než je expediční datum). Další

očekávané úspory průběžné doby výroby by bylo možné hledat ve snížené výrobní dávce

neboť navržená výrobní dávka (18480ks) je ještě menší než mapované množství v mapě

současného stavu (19200ks) a také optimalizované pracoviště nabízí možnost zvýšení

produktivity, tedy lze říci, že výrobní dávka je schopna „projít“ výrobou rychleji než tomu

bylo doposud. Pro mapu budoucího stavu uvažuji upravenou normu na pracovišti Ruční

osazování o 0,6s/ks (12,2s->11,6s - úspora z manipulace vozíkem).

Page 68: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

62

Dodavetelé Buehler

MRP Baan

Řízení a plánování

výrobyForecast 6

měsíců FAX

Potvrzení

objednávky 14

dopředu MAIL

Operativně TEL

8-33 dní MAIL

Týdně

Týdně

Denně

Týdně

Denně

Denně

Týdně čtvrtek

54250/měsíc

Balení bedny: 240ks/160ks /

100ks

2 směny

0,6s

0,18

dne

9,4s

0,35 dne

11,1s 2,5s 3,9s 5,7s 4,3s 15,5sPřidaná hodnota 56,1s

Průběžná doba 12,6 dne

Buehler Direct startMapa budouciho stavu

1

AOI Offline

2070

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

1

SMT

Yamaha

2035

C/T 0,6s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

V

V

Expedice

1

Dělení PCB

1120

C/T 0,5s

3 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 81000s

OEE 90%

V

0,6s 10,3s 4,3s 15,5s6,3s 4,4s

1

Montáž A

3500

C/T 10,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Ruční

osazování

2100

C/T 11,6s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Zapájení

SEHO

2701

C/T 2,5s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Vizuální

kontrola

3010

C/T 4,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Test

komplet

4010

C/T 6,3s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Lakování

5019

C/T 4,4s

2 směny

240ks-ESD bedna

Disp.čas 54000s

OEE 90%

1

Dělení,

kontrola,

balení

1124

C/T 15,5s

2 směny

100ks/160ks/240ks

- externí balení

Disp.čas 54000s

4,28

dne

0,94 dne

0,54 dne 0,82dne 0,95 dne4,54

dní

VA – index 0,000052

11,6s

Obrázek 47 Mapa budoucího stavu [vlastní]

Page 69: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

63

2.8 Zhodnocení navržených změn

Tato kapitola je zaměřena na shrnutí přínosů optimalizací v procesu, které byly navrženy na

základě použití metody Value stream mapping a analýzy hodnotového toku. Jedná se jak o

ekonomické přínosy, tak o přínosy, které nelze kvantifikovat, avšak mají jednoznačný

pozitivní vliv.

Vytvoření standardu pro aplikaci metody VSM v tomto podniku.

- Na základě úpravy metody a jejího ověření v procesu je možné VSM aplikovat

i na další produkty ve výrobě.

Snížení výrobní dávky.

- Byla navržena snížená výrobní dávka o 23%, při ceně nákladů na jeden kus 15

Kč se jedná o měsíční úsporu nákladů vázaných ve výrobě (4x5520ksx15Kč)

331200 Kč

Pozn: Hodnota jednotkových nákladů byla pozměněna z důvodu zachování

obchodního tajemství společnosti.

Zkrácení průběžné doby výroby o 2 dny. - Realizací navržených opatření došlo ke zkrácení časů čekání rozpracované výroby

Na snížení průběžné doby výroby má dále vliv snížená výrobní dávka, zkrácení

prostojů ve výrobě mezi středisky, zkrácení doby čekání na skladě před expedicí,

zrušení části manipulace, změna organizace pracoviště a tím zvýšená produktivita

úzkého místa.

Snížení rozpracované výroby mezi pracovišti - V souvislosti s výše uvedeným bodem došlo ke snížení velikosti rozpracované

výroby mezi pracovišti. Stav lze ověřit další VSM mapou nebo simulací

v některém simulačním software.

Optimalizace pracoviště Ruční osazování.

- Na základě analýzy pracoviště byla pozměněna jeho organizace, zrušením

manipulace s vozíky operátorem došlo k úspoře 26,4 min/směnu, tedy k možnosti

výroby o 160ks/směnu více. Další redukce výrobních časů lze očekávat z lepší

změny organizace práce, které lze ověřit po změně pracoviště.

- Navržené změny v organizaci materiálu zredukují neergonomické pohyby

operátora na pracovišti.

Zlepšení systému řízení výroby – kanban

- Návrh zavedení systému řízení kanbanem zlepšuje jednoduchou komunikaci mezi

středisky a zavádí řízení výroby mezi středisky tahem pomocí interního kanbanu

Page 70: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

64

Závěr

Cílem této diplomové práce byla aplikace metody Value stream mapping na vybraný produkt

společnosti Integrated Micro-Electronic Czech Republic s.r.o., analýza výrobního procesu,

identifikace problémů a návrh optimalizačních opatření vedoucích k racionalizaci výroby.

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována problematice

štíhlé výroby a jejím základním metodám. Podrobně je zde popsána metoda mapování

hodnotových toků - Value stream mapping.

Praktická část diplomové práce se zabývá vlastní aplikací metody VSM v podniku na vybraný

výrobek, která byla provedena dvakrát, jednou pro validaci v rámci úpravy metody pomocí

dotazníkového šetření, podruhé již jako vlastní analýza. Sestavením mapy současného stavu a

proběhlé analýzy byla identifikována problémová místa hodnotového toku a navržena

opatření, jejichž realizací lze zvýšit efektivnost sledovaného hodnotového toku. Základní

návrhy se týkají snížení velkosti výrobní dávky, optimalizací pracoviště úzkého místa a

návrhů pro systém řízení výroby. Tato opatření byla implementována do návrhu mapy

budoucího stavu. V závěru práce bylo provedeno zhodnocení navržených změn.

Cíle práce tak jak byly definovány na začátku projektu byly naplněny.

V této diplomové práci byly použity výsledky z projektu OP VK č.CZ.1.07/2.3.00/09.0163

Page 71: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

65

Použitá literatura

[1] Košturiak, Ján a kol. Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. 237 s.

Management studium. ISBN 80-86851-38-9.

[2] Rother, Mike a Shook, John. Learning to see: value-stream mapping to create value and

eliminate muda. Cambridge: Lean Enterprise Institute, 2003. 102 s. ISBN 0-9667843-0-8.

[5] NEUBERTOVÁ, Michaela. Projekt optimalizace zásobování výrobních linek při výrobě

součástí palivových. Zlín, 2011. Dostupné z: www.dspace.k.utb.cz/handle/10563/15316.

Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce Ing. Jaromír Černý, PhD.

[11] MAŠÍN, Ivan. Mapování hodnotového toku ve výrobních procesech. 1. vyd. Liberec :

Institut průmyslového inženýrství, 2003. 80 s. ISBN 80-902235-9-1

[12] ZLOCHOVÁ, Martina. API-AKADEMIE PRODUKTIVITY A INOVACÍ, s.r.o.

Management toku hodnot - Metoda VSM: Seminář. 9.října 2012. Brno, 2012.

Internetové zdroje:

[3] DNA - Toyota Production system. In: E-api.cz [online]. [cit. 2012-11-24]. Dostupné z:

http://e-api.cz/page/68662.dna-8211-toyota-production-system/

[4] Toyota je opět světovou jedničkou v produkci aut [online]. Praha: Ringier Axel Springer

CZ a.s. [cit. 2012-11-24]. ISSN ISSN 1213-8991. Dostupné z: http://www.auto.cz/toyota-je-

opet-svetovou-jednickou-v-produkci-aut-68588

[6] Toyota Production System. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco

(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-24]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System

[7] Plýtvání (muda). In: https://managementmania.com [online]. [cit. 2012-11-24]. Dostupné

z: https://managementmania.com/cs/plytvani

[8] GREGOROVIČOVÁ, Lucie. Plýtvání v administrativě. In: E-api.cz [online]. 25.02.2009.

[cit. 2012-11-24]. Dostupné z: http://e-api.cz/article/68952.plytvani-v-administrative/

[9] CHROMJAKOVÁ, Felicita. Hodnota: Štíhle myslenie, kľúč k štíhlej výrobe. In:

http://www.ipaservis.sk [online]. Fraunhofer IPA Slovakia [cit. 2012-11-24]. Dostupné z: http://www.ipaservis.sk/slovnik_view.aspx?id_s=154

[10] HŘEBÍČEK, Vladimír. Lean management ve výrobě. In: www.businessinfo.cz [online].

7.4.2009. [cit. 2012-11-24]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/lean-management-

ve-vyrobe-2824.html

[11] Co je to Lean?. In: [online]. [cit. 2012-11-24]. Dostupné z: http://www.leanexperts.cz/lean-

sluzby/stihla-vyroba/

[13] GREGOROVIČOVÁ, Lucie. Nástroj pro identifikaci plýtvání: Mapování toku hodnot

(Value Stream Mapping) - 1. část. In: [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://e-

api.cz/page/69576.nastroj-pro-identifikaci-plytvani-mapovani-toku-hodnot-value-stream-mapping-1-

cast

[14] CHROMJAKOVÁ, Felicita. VSM: MATERIÁLOVÝ VERZUS INFORMAČNÝ TOK.

In: [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.ipaservis.sk/slovnik_view.aspx?id_s=107

[15] SMD - povrchní úvahy nad povrchovou montáží. In: [online]. [cit. 2013-04-08].

Dostupné z: http://petr-kubac.blog.cz/1205/smd-povrchni-uvahy-nad-povrchovou-montazi

Page 72: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Diplomová práce, akad.rok 2012/13

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Bc. Kristýna Pechová

66

[16] M. Šimon, A. Miller, L. Čechová, Z. Černý : Logistika a DP [CD-ROM]. [Plzeň]:

SmartMotion, 2012. ISBN 978-80-87539-13-2

[17] P. Kopeček, M. Malaga : Plánování a řízení výroby a DP [CD-ROM]. [Plzeň]:

SmartMotion, 2012. ISBN 978-80-87539-14-9

[18] Interní materiály firmy Integrated Micro-Electornics Czech Republic s.r.o.

Page 73: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

PŘÍLOHA 1: VYPLNĚNÉ PRŮVODKY

Ukázka vyplněných průvodek operátory z druhého kola dotazníkového šetření.

Vyplněná průvodka středisko A [vlastní]

Vyplněná průvodka středisko B [vlastní]

Vyplněná průvodka středisko D [vlastní]

Page 74: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

68

PŘÍLOHA 2: ZPRACOVÁNÍ VSM MAPY V MS VISIO

Ukázka vypracování map v programu MS Viso

Knihovna ikon pro tvorbu VSM map

Page 75: DIPLOMOVÁ PRÁCE - zcu.cz · 2014-02-07 · Obrázek 11 Závod Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o ve Třemošné u Plzně, ... MS Office – Microsoft Office MS Visio

Evidenční list

Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována k prezenčnímu studiu

v Univerzitní knihovně ZČU v Plzni.

Datum: Podpis:

Uživatel stvrzuje svým podpisem, že tuto diplomovou práci použil ke studijním účelům a

prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny.

Jméno Fakulta/katedra Datum Podpis