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FLSMIDTH S.A. Nueva de Lyon 072 Piso 10 Providencia • Santiago • Chile Pone: +56 2 23302900 www.flsmidth.com FLASH/REPORT Fecha: 14 Mayo. 2015 Elaborado por: Ernnis Vega; David Calderón Rev.0 Preparado para: Sandivk - Antucoya Actividades realizadas en Proyecto Antucoya. Inspección de Status constructivo del sistema de muestreo. Pruebas de funcionamiento modo local. Pruebas de funcionamiento modo automático (vacío). Pruebas de funcionamiento modo automático (tonelaje bajo nominal). Lógica de control. Observación. Conclusión. Inspección de Status constructivo del sistema de muestreo. Al iniciar la visita programada por parte de los Ingenieros de Servicio FLS, se comienzan los trabajos siguiendo con el Procedimiento de Puesta en marcha de la Torre de muestreo, el cual detalla los trabajos necesarios para una entrega conforme del sistema. Durante el levantamiento realizado en el sistema de muestreo, se detectaron condiciones deficientes a nivel constructivo, las cuales fueron registradas en Check List - Anexo A de acuerdo a lo indicado en Procedimiento de Puesta en marcha de la Torre de muestreo, al día de hoy se encuentran levantadas cerca del 90% de estas, las condiciones que aún se encuentran pendiente no afectan de forma critica el proceso, pero si deben ser normalizadas antes de entregar el equipo al cliente. EMPRESA ANTUCOYA UBICACIÓN II Región – 200 Km. al Noreste de Antofagasta. EXPLOTACION Cobre CONTACTO Juan Irizar – Miguel Arrendondo – Juan Femenias CONTACTO Jose Riquelme – Alex Hansen E-MAIL [email protected] [email protected] [email protected] E-MAIL [email protected] [email protected] Focalización. Pruebas de funcionamiento modo local. Se realizan pruebas de funcionamiento en modo local (manual) a los equipos que forman el sistema de muestreo, estos equipos trabajan de acuerdo a la lógica y se encuentran operando sus interlocks y los mecanismos se comportan de acuerdo a diseño. Junto a personal EMERSON se realizan pruebas de comunicación con DCS (escritura y lectura de datos), las cuales fueron satisfactorias. Pruebas de funcionamiento modo automático (vacío). Una vez establecida la comunicación con DCS se chequea junto a personal EMERSON el funcionamiento en modo automático desde DCS, donde se verifican las alarmas e interlocks del sistema, se procede a registrar parámetros (T°, A, RPM) en Check List - Anexo B de acuerdo a lo indicado en Procedimiento de Puesta en marcha de la Torre de muestreo, parámetros dentro del rango óptimo de trabajo.

Filosofia Torre de Muestro

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  • FLSMIDTH S.A. Nueva de Lyon 072 Piso 10 Providencia Santiago Chile Pone: +56 2 23302900 www.flsmidth.com

    FLASH/REPORT

    Fecha: 14 Mayo. 2015

    Elaborado por: Ernnis Vega; David Caldern Rev.0 Preparado para: Sandivk - Antucoya

    Actividades realizadas en Proyecto Antucoya.

    Inspeccin de Status constructivo del sistema de muestreo. Pruebas de funcionamiento modo local. Pruebas de funcionamiento modo automtico (vaco). Pruebas de funcionamiento modo automtico (tonelaje bajo nominal). Lgica de control. Observacin. Conclusin.

    Inspeccin de Status constructivo del sistema de muestreo. Al iniciar la visita programada por parte de los Ingenieros de Servicio FLS, se comienzan los

    trabajos siguiendo con el Procedimiento de Puesta en marcha de la Torre de muestreo, el cual detalla los trabajos necesarios para una entrega conforme del sistema. Durante el levantamiento realizado en el sistema de muestreo, se detectaron condiciones deficientes a nivel constructivo, las cuales fueron registradas en Check List - Anexo A de acuerdo a lo indicado en Procedimiento de Puesta en marcha de la Torre de muestreo, al da de hoy se encuentran levantadas cerca del 90% de estas, las condiciones que an se encuentran pendiente no afectan de forma critica el proceso, pero si deben ser normalizadas antes de

    entregar el equipo al cliente.

    EMPRESA ANTUCOYA

    UBICACIN II Regin 200 Km. al Noreste de Antofagasta.

    EXPLOTACION Cobre

    CONTACTO Juan Irizar Miguel Arrendondo Juan Femenias

    CONTACTO Jose Riquelme Alex Hansen

    E-MAIL [email protected] [email protected] [email protected]

    E-MAIL [email protected] [email protected]

    Focalizacin.

    Pruebas de funcionamiento modo local.

    Se realizan pruebas de funcionamiento en modo local (manual) a los equipos que forman el sistema de muestreo, estos equipos trabajan de acuerdo a la lgica y se encuentran operando

    sus interlocks y los mecanismos se comportan de acuerdo a diseo. Junto a personal EMERSON se realizan pruebas de comunicacin con DCS (escritura y lectura de datos), las cuales fueron satisfactorias. Pruebas de funcionamiento modo automtico (vaco).

    Una vez establecida la comunicacin con DCS se chequea junto a personal EMERSON el funcionamiento en modo automtico desde DCS, donde se verifican las alarmas e interlocks del sistema, se procede a registrar parmetros (T, A, RPM) en Check List - Anexo B de

    acuerdo a lo indicado en Procedimiento de Puesta en marcha de la Torre de muestreo, parmetros dentro del rango ptimo de trabajo.

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    Pruebas de funcionamiento modo automtico (c/carga).

    El sistema de muestreo se encuentra funcionando en modo automtico, por lo que es posible

    encontrar material en los recipientes de muestra (producto final vezin calidad y vezin granulometra).

    De acuerdo a la cantidad del material que alimenta el sistema desde la correa #10, los parmetros registrados en el sistema con carga no son representativos, por lo que se necesita un flujo superior a 3000 Ton/Hr. para el llenado de protocolos con parmetros representativos y as entregar el sistema conforme al funcionamiento real para el cual fue diseado.

    Lgica de Control.

    Para efectos de funcionamiento, mantencin y/o reparacin la operacin de los equipos est

    dividida en las siguientes modalidades que pueden ser modificadas solo desde DCS, adems el sistema cuenta con una pantalla en terreno para supervisin y visualizacin de las alarmas, lo que permite entregar al operador en terreno una herramienta de visualizacin, no de control:

    Operacin Modo Automtico:

    La operacin de los equipos ser determinada por los interlocks de proceso y por las secuencias de operacin programadas en el PLC, siempre y cuando la torre de muestreo este en modo Automtico y exista la condicin de Presencia de mineral entregada desde DCS, el sistema comenzara la secuencia de tiempo preestablecida para la toma de muestra (15 minutos, ajustable desde Sala de control) el cual se

    puede observar en el panel local, al minuto 14 de la secuencia, se activara la chicharra del bloque de equipos secundarios por 6 segundos y se pondr en funcionamiento la Correa Rechazo #1, la Correa Rechazo #2, el Chancador de

    Mandbula, el Vibrador, el Vezin de Calidad y el Vezin de Granulometra (Bloque de equipos secundarios), un minuto despus (transcurrido el tiempo total preestablecido) se activara la chicharra del bloque de equipos primarios por 6 segundos y se pondr en funcionamiento la Correa de Alimentacin #1, la Correa de

    Alimentacin #2, adems del Muestreador primario y Muestreador secundario (Bloque de equipos primarios). El Muestreador primario se desplazar desde su posicin inicial al otro extremo de su carrera (velocidad variable, ajustable manualmente en VDF), pasando por el flujo del mineral y tomara la muestra, para depositarla en el chute de descarga, luego volver a su posicin inicial (ciclo de toma de muestra realizado), a la espera de que se cumpla el tiempo preestablecido para comenzar un nuevo ciclo de trabajo, siempre y cuando existan las condiciones antes mencionadas.

    La muestra, caer por el chute de alimentacin hasta la correa de alimentacin #1, la cual la desplazara a la correa de alimentacin #2 para alimentar el Muestreador

    secundario que se encuentra en funcionamiento, este ltimo se desplazara desde su posicin inicial a su posicin final alimentando de forma intermitente el Chancador y el Vibrador, los cuales alimentaran respectivamente al Vezin terciario de Calidad y Vezin terciario de Granulometra.

    En el intertanto, desde que se toma la muestra en el primario, comienza un segundo conteo de tiempo preestablecido (4 minutos) para la detencin del bloque de equipos primarios (correa de alimentacin #1, correa de alimentacin #2 y el Muestreador secundario). Dos minutos despus de haberse detenido el bloque de equipos primarios, se proceder con la detencin del bloque de equipos secundarios (Chancador de Mandbula, el Vibrador, el Vezin terciario de Calidad, el Vezin terciario de Granulometra y las Correas de Rechazo #1 y #2).

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    En caso de que alguno de los muestreadores (primario o secundario) se detenga en medio de su recorrido por falla o alarma, el panel local mostrara un mensaje que

    indicara que se encuentra fuera de posicin, por lo que se deber centrar con la instruccin existente en Sala de control (Botn, centrar Muestreador primario o centrar Muestreador secundario), esto aplica en modo manual y automtico.

    En caso de ocurrir una alarma referente a la parada de emergencia general, un

    pullcord, un sensor de desalineamiento, un sensor de velocidad cero, una falla en VDF, una sobrecarga, se detendr el sistema completo (excepto el Muestreador primario y secundario si se encuentran realizando su ciclo de trabajo) y aparecer un mensaje como POP-UP en el panel local que indicara el tipo de alarma actuada, para restablecer el sistema se debe reconocer la alarma a travs del panel local y se debe realizar un reset de la alarma presionando F5, solo en ese momento los equipos estarn en condiciones de volver a comenzar un ciclo de trabajo.

    En caso de accionarse una parada de emergencia local, se detendr solo el proceso especfico y este podr volver a iniciar su ciclo de trabajo una vez que se haya

    reconocido la condicin por la cual se acciono la parada de emergencia y esta haya sido normalizada.

    En caso de abrir la tapa del vezin terciario de calidad y/o vezin terciario de granulometra mientras se encuentren tomando muestra, se detendr el equipo especfico el cual presenta la condicin, hasta volver a cerrar la tapa, alarmando en

    sala de control dicha condicin.

    Operacin Manual:

    La operacin de los equipos, se har por seccin (Muestreador Primario, Correa alimentacin #1, etc.) a travs de botoneras locales (JOG), sin necesidad de seguir un orden lgico siempre y cuando la torre de muestreo este en modo Manual (modo definido solo desde Sala de control). Este modo est pensado para las tareas de mantencin y/o reparacin del sistema.

    Observacin.

    Si bien el sistema de muestreo se encuentra trabajando sin problemas, no ha sido entregado

    al cliente en su totalidad ya que existen pendiente el registro de parmetros con carga (sobre 3000 Ton/Hr) y la normalizacin de condiciones deficientes encontradas en terreno. Adems cabe mencionar que por las condiciones de trabajo de la planta (exceso de material fino) los mecanismos (cadenas, sprockets, etc.) presentan contaminacin en la lubricacin, por lo que se debe realizar una mantencin preventiva de forma anticipada.

    Conclusin. De acuerdo a las pruebas realizadas en terreno segn Procedimiento de Puesta en marcha de Torre de muestreo, sistema se encuentra trabajando en condiciones favorables, lo que permite realizar las pruebas de funcionamiento con carga para finalizar con la entrega del sistema. Personal FL Smidth se encuentra a la espera que la operacin de la planta alcance su

    tonelaje nominal.