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INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
INFORME DE CONVALIDACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN LA EMPRESA METALBUS S.A
AUTOR : LUJAN CARBAJAL, RONALD MICHEL
ÁREA DE TRABAJO : PRODUCCIÓN
GERENTE DE OPERACIONES : ING. FLORES RODRIGUEZ, FLAVIO.
TRUJILLO – PERÚ2015
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Contenido
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................3
CAPITULO I: JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN..................................................5
CAPITULO II: BASE TEÓRICA........................................................................................7
CAPITULO III: METODOLOGÍA.....................................................................................11
CAPITULO IV: RESULTADOS.......................................................................................21
CAPITULO V: DISCUSIÓN..............................................................................................26
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................27
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFÍA.....................................................................................27
CAPITULO VIII: ANEXOS..............................................................................................28
3
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INTRODUCCIÓN
1.1. UBICACIÓN:
La empresa se encuentra ubicada en Mz. G. Lote 10-11 Parque Industrial I
Etapa Trujillo-Perú, donde se realiza todo el proceso productivo.
1.2. RESEÑA HISTÓRICA:
MetalBus S.A. es una empresa de inversión Chilena y Alemana, que se dedica
a la fabricación de carrocerías metálicas para buses urbanos e interprovinciales.
La empresa se crea a partir de que Carrocerías Morillas cerró totalmente sus
operaciones y para cubrir las necesidades del mercado que carecía la libertad
nace la empresa MetalBus S.A.
Gracias al éxito alcanzado por el lanzamiento de las nuevas unidades se logró
una buena acogida en el mercado nacional haciendo realidad el sueño y el
desarrollo de una nueva compañía llamada actualmente Carrocerías Metal bus.
Está conformado por un gran grupo humano de 162 trabajadores, entre obreros
y administrativos. Su política de calidad se manifiesta mediante el firme
compromiso de satisfacer a sus clientes en sus requerimientos y expectativas.
Modelo de buses.
MetalBus S.A. ensambla tanto buses interprovinciales como buses
urbanos, los modelos dependiendo del tipo de chasis son los siguientes:
Modelos de Buses Interprovinciales:
Lo-915 OF-1730OR-500
4
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Modelos de Buses Urbanos
Para la aplicación del siguiente informe se usará el bus modelo OF-1721
1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES Posee una infraestructura apropiada al
proceso productivo que desarrolla. La renovación de unidades para el trasporte
público.
Cuenta con mano de obra calificada y con experiencia.
Con el crecimiento poblacional, la demanda de carrocerías en diversos sectores se incrementa, haciendo que MetalBus S.A. tenga mayor amplitud en el mercado.
Utiliza materiales y accesorios de buena calidad. Acceso a nuevos mercados.
Posee una alianza estratégica con Divemotor que aumenta la cartera de clientes. Crecimiento económico de la región.
Se fabrica los buses con adicionales a solicitud del cliente Existencia de tecnología moderna.
El posicionamiento de la Marca es fuerte en el ámbito regional.
DEBILIDADES AMENAZAS No hay coordinación entre las áreas
involucradas para la producción. Incremento de la competencia. Carencia en la planificación de las
actividades de producción. Disminución de precios de la competencia. No se han definido los objetivos de calidad, así
como estrategias para lograrlos. Productos con menor calidad a menores
precios (mercado chino). Efectividad no medida ni controlada en la
mano de obra. Incremento del precio de la Materia Prima. Los procesos de la empresa no se encuentran
documentados ni controlados.
Fuente: Elaboración Propia.
1.4. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Lo-915 OF-1721
5
INGENIERÍA INDUSTRIAL
En la empresa MetalBus S.A no se han determinado los estándares de tiempo
para la fabricación de cada modelo de sus buses. Esta medición es necesaria
para que se pueda planificar satisfactoriamente el tiempo en el proceso de la
carrocería. El desconocimiento de los estándares retrasa el óptimo
funcionamiento de la empresa.
Tampoco se tiene determinado el porcentaje de tolerancias que los operarios
necesitan, lo que ha traído como consecuencia la falta de un desempeño
efectivo en las actividades de trabajo que realizan.
Debido a la falta de estándares de tiempo surge la necesidad de determinar el
tiempo de ejecución y tolerancias para realizar las actividades de montaje de
estructura, fibra de vidrio, pintado y acabado de los buses.
CAPITULO I: JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN
a) Importancia del trabajo de aplicación.
Las empresas deben buscar la mejora en sus procesos, identificando los
problemas que se presentan y cuáles son las causas que lo generan para
solucionarlos, y de esta manera garantizar un buen desempeño en el
trabajo. Para lo cual en la empresa se busca establecer una mejora en la
planificación de la producción realizando un estudio de tiempos y
estandarizando cada una de sus actividades por medio de un tiempo
estándar y tolerancias que se requieren para la producción de las
carrocerías.
INGENIERÍA INDUSTRIAL
DIAGRAMA ISHIKAWA-ÁREA DE PRODUCCIÓN.
FALTA DE APLICACIÓN EN INGENIERÍA DE MÉTODOS.
Falta de conocimientos y aplicación de las 5's
Falta de extractores de aire para las partículas de fibra de vidrio.
MEDIO AMBIENTE
No se invierte en la realización y búsqueda de nuevos modelos de buses.
Poca Innovación.
Falta Documentar y Registrar las Actividades.
MÉTODOS
En muchos de los casos se hacen de manera artesanal.Materiales de
buena calidad
Herramientas en mal estado.
Mal uso del EPP.
MATERIALES
Maquinarias de última generación.
Mala gestión de mantenimiento.
MAQUINARIA
Resistencia a cambios en sus métodos y formas de trabajar.
Personal con Experiencia
No hay un tiempo estándar ni tolerancias para las actividades.
No hay compromiso del trabajador hacia la empresa.
Producción Baja.
Falta de conocimiento respecto a buenas prácticas de manufactura
Disminución en la Productividad.
MANO DE OBRA
Producción Baja.
Fuente: Elaboración Propia
INGENIERÍA INDUSTRIAL
El diagrama Ishikawa nos muestra como resultado la aplicación de ingeniería de
métodos para lo cual abordaremos principalmente la propuesta de un estudio
de tiempos y las tolerancias que se necesitaran para llevar a cabo las
actividades del ensamble de la carrocería de los buses.
b) Objetivos:
Establecer el Tiempo estándar de las operaciones.
Determinar las Tolerancias en la ejecución de las
actividades.
Establecer un orden en la secuencia de las actividades así
como sus precedencias.
CAPITULO II: BASE TEÓRICA
2.1 Marco teórico:
Estudio de tiempos:
El estudio de tiempos es una técnica mediante la cual se determina el tiempo
requerido por una persona calificada y debidamente entrenada para ejecutar
la operación por medio de un método específico mientras trabaja a un ritmo
normal. Carlos Rojas Rodríguez “Diseño y Control de la Producción”.
Cálculos para el estudio de tiempos:
Seleccionar el trabajo
Tómese el tiempo a un número de ciclos N.
t 95, 30-1 gl : valor de la distribución t-student que refleja el nivel de
confianza.
E (error máximo)
S: desviación estándar.
S=√∑i=1
N
(Ti−Tp)2
N−1
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
n: tamaño de la muestra
n=( s x t 95 ,N−1glTp x E )
2
Tiempo Promedio: Tp¿∑i=1
N
Ti
N
Tiempo normal: TN=FVxTP
FV: factor de valoración cuya cantidad depende del método Westing
House.
Tiempo estándar: TS=TNx(1+%Tolerancia).
Gráfico de depuración de Muestras
Este gráfico nos permite si fuera necesario eliminar la muestra o grupo
de muestras registradas, para lo cual sólo basta con eliminar los datos
que se encuentran fuera del intervalo X ± 3*s y realizar los cálculos con
los tiempos que se encuentren dentro de este intervalo.
9
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Método de
valoración del ritmo de trabajo: Sistema Westing House
Esta valoración es la medición de actividades del operario durante el
estudio de tiempos en función de una actividad normal.
Se evalúan aquellos factores que rodean el trabajo y determinan el
ambiente mismo.
Las bases de esta valoración están determinadas por 4 factores:
X - 3*S
X + 3*S
GRÁFICO DE CONTROL
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tolerancias:
Su propósito es agregar un tiempo suficiente al tiempo de producción normal
que permita al operario de tipo medio cumplir con el estándar a ritmo normal.
Se expresa como un multiplicador, de modo que el tiempo normal, que
consiste en elementos de trabajo productivo, se pueda ajustar fácilmente al
tiempo de margen.
Se debe asignar una tolerancia o margen al trabajador para que el estándar
resultante sea justo y fácilmente mantenerle por la actuación del operario
medio, a un ritmo normal y continuo.
11
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tabla de tolerancias en porcentaje de los tiempos básicos.
2.2 Marco Conceptual
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
a) Chasis: Consiste en una estructura interna que sostiene y aporta
rigidez y forma a un vehículo u objeto en su construcción y uso.
Para el caso de la Empresa MetalBus S.A se trabaja con la marca
Mercedes – Benz.
b) Carrocería: Es aquella parte del vehículo en
la que reposan los pasajeros o la carga. El
armado de la carrocería de los buses es el
rubro de Metal Bus S.A.
c) Línea de Producción: La línea de producción está compuesta por
estaciones de trabajo, al final de la línea de producción se obtiene
un producto final que es la suma de las labores desarrolladas en las
estaciones de trabajo.
CAPITULO III: METODOLOGÍA
2.3 Descripción de Actividades
El desarrollo del siguiente trabajo atravesó diferentes etapas,
descritas como sigue a continuación:
Recopilación de Información.
Análisis de la Información.
Formulación de oportunidades de mejora.
2.4 Desarrollo de la Metodología
2.4.1 Recopilación de la Información.
Para el comienzo de nuestro estudio de tiempos se comenzó por
determinar las actividades que conllevan la realización del ensamble
del bus urbano 1721.
Actividades para la Producción de la carrocería para un bus modelo
1721 urbano
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
N° OPERACIONES ELEMENTOS
1 MONTAJE
Placas de Anclaje.PISO CHOFER, CONSOLA Y ESTRIBO DELANTERO.
ESTRUCTURA PISO. ZÓCALOS.ESTRUCTURA LATERAL. TAPA LLANTAS.ESTRUCTURA TECHO. FORRO LATERAL DER/IZQ.ESTRUCTURA POSTERIOR. BANDEJAS y MECANISMOS De PUERTAS.ESTRUCTURA FRONTAL. ACOPLE DE PUERTAS.VUELTA DE LLANTA. MONTAJE POSTES DE PUERTACAJÓN PORTABATERÍA. FORRO POSTES DE PUERTA.PORTALLANTA. AUTOPARTES - TAPAS.TUBO DE ESCAPE. REJILLA FRONTAL.ESTRIBO POSTERIOR. FAROS DELANTEROS.CAJÓN DE HERRAMIENTAS. DUCTO DE AIRE.GUARDAFANGOS. VIDRIO VIGIA POSTERIOR.
2 FIBRADOPosterior Fibra de vidrio Vuelta de llanta Fibra de vidrioFrontal Fibra de vidrio Cajón Portabatería Fibra de vidrioTecho Fibra de vidrio
3 PINTADOLIMPIEZA Y MASILLADO. LIJADO DE BASE Y REMASILLADO.LIJADO DE MASILLA Y APLICACIÓN BASE. FONDO Y LAQUEADO, ARTES Y LETRAS.
4 ACABADO
FORRO INTERIOR DE PISO DE ACABADO JEBES PARA PUERTA URBANO-ACABADOMOLDURA DE ESTRIBO. SALVARROCES ACABADOFORRO INTERIOR LATERAL PASAMANOS DE SALON MONTAJE.TAPIZADO INT. LATERALES,ESTRIBO, PISO DE CHOFER
MONTAJE DE PASAMANOS DE PUERTA DEL. / POST.
CONSOLA MONTAJE. CUBIERTA DE PISTON MONTAJE.FILETES DE CONSOLA. MONTAJE DE TAPA DE MOTOR.CAJÓN DE CENTRALIA Y VISERA MONTAJE ACABADO. PASAMANOS DE TAPA DE MOTOR.
MONTAJE FORRO INTERIOR POSTERIOR. REJILLA FRONTAL MONTAJE.FORRO INTERIOR DE TECHO MONTAJE. ESPEJOS EXTERIORES MONTAJE.LUMINARIA DE SALON MONTAJE ACABADO. CUBIERTAS DE CABLES DE MONTAJE.TAPA DE CLARABOYA MONTAJE. MONTAJE DE GOTEROS.FORRO CAJÓN DE HERRAMIENTAS EMBELLECEDORES DE RUEDA.MONTAJE PISO DE MADERA MONTAJE DE ESCARPINESTAPA DE BATERIA MONTAJE ACABADO LIMPIEZA DE UNIDAD.MONTAJE CUBREPIERNAS
Ver anexo: Proceso de Producción.
Aprovechando la Producción de 60 buses modelos 1721 Urbano de los cuales se tomará
una muestra de 30 unidades para la realización del estudio de tiempos.
2.4.2 Análisis de la Información: Procederemos a calcular los tiempos obtenidos
de la muestra realizada a 30 buses.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Donde:
Tp: Tiempo Promedio
∑( Ti - Tp)2: Sumatoria de la diferencia al cuadrado entre los tiempos y
el tiempo promedio.
S: Desviación estándar.
t 95%, 30-1 gl : valor de la distribución t-student que refleja el nivel de
confianza = 1,6991
E: máximo error permitido = 5%
n requeridas< N observaciones entonces Muestras suficientes.
FV: Factor De Valoración
TN: Tiempo Normal.
TS: Tiempo estándar.
1. Montaje:
1.1. Placas de Anclaje.
Las horas obtenidas para esta actividad son las siguientes:
Tiempos ( minutos)120 126 130 139 140 118 150 140 107 128115 130 110 125 130 140 134 135 125 115125 115 110 120 110 125 125 130 145 144
Para continuar con el cálculo del tiempo estándar debemos encontrar si la
cantidad de muestras son suficientes:
Calculamos el tiempo promedio
Tp¿∑i=1
N
Ti
N
Tp=(120 + 126+ 130+ ….+ 130+ 145 +144 ) /30
Tp = 126.87 min.Calculamos la diferencia al cuadrado entre los tiempos y el tiempo
promedio
(T1 – Tp)2 = (120 – 126.87)2
(T1 – Tp)2 = 47.15 min2
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
El mismo paso lo hacemos con los 30 datos obteniendo la tabla siguiente:
Calculamos la sumatoria de los datos obtenidos:
∑(Ti -Tp)2 = 3841.47 min2
Calculamos la desviación estándar.
S=√∑i=1
N
(Ti−Tp)2
N−1
S=√ 3841.4730−1
S=11.51 min.
Reemplazando los datos en:
n=( s x t 95 ,N−1glTp x E )
2
n=( 11.51 x1.6991126.87 x 0.05 )
2
n=10
Entonces las 30 observaciones fueron suficientes para realizar el
estudio de tiempos con respecto a esta actividad.
Gráfico de depuración de muestras
(Ti -Tp)247,15 0,75 9,82 147,22 172,48 78,62 535,15 172,48 394,68 1,28
140,82 9,82 284,48 3,48 9,82 172,48 50,88 66,15 3,48 140,82
3,48 140,82 284,48 47,15 284,48 3,48 3,48 9,82 328,82 293,55
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Hallamos los límites de control
Límite de control superior = X + 3* S
Límite de control superior = 126.87 + 3*11.51
Límite de control superior = 161.4 min.
Límite de control Inferior = X - 3* S
Límite de control superior = 126.87 - 3*11.51
Límite de control superior = 92.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293025
45
65
85
105
125
145
165
185
205
225
245
GRÁFICO DE CONTROL
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Como podemos apreciar ninguna de las muestras salen de los límites
de control por lo que los cálculos se harán con los 30 datos.
Análisis del factor de valoración:
Habilidad: El trabajador fue capaz de realizar la actividad sin titubeos lo que dio
como consecuencia un buen ritmo de trabajo productivo; se pudo apreciar que
sabía lo que estaba haciendo sin necesidad de hacer movimientos inapropiados.
Esfuerzo: El trabajador demostró voluntad y eficiencia para realizar su trabajo.
Condiciones: El trabajador se desempeña en un ambiente amplio en el que los
humos provocados por la soldadura no perjudican su labor.
Consistencia: Como es un trabajo un tanto complejo por tener que cortar el
material utilizando la máquina de oxicorte los datos han sufrido una cierta variación
siendo estos calificados como regulares.
Por lo tanto luego del análisis obtenemos los siguientes datos:
HABILIDAD +0.03 C2 BUENO
ESFUERZO +0.05 C1 BUENO
CONDICIONES 0.00 D MEDIA
CONSISTENCIA -0.02 E REGULAR
TOTAL 0,06
Análisis de las tolerancias:
1 TOLERANCIAS CONSTANTESTolerancias personales 5
2 TOLERANCIAS VARIABLESA Tolerancia Estándar(trabajar de pie) 0
B Tolerancia por Posición Anormal
Incómodo (encorvado) 2
C Uso de la Fuerza o Energía Muscular (levantar, jalar, empujar).
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
5 kg. 1D Mala Iluminación 0
E Condiciones Atmosféricas( calor y humedad) Variable 0
F Mucha Atención( afecta a trabajos de vista)
Trabajo de cierta precisión 0
G Nivel de RuidoContinuo 0
H Tensión Mental
Proceso bastante complejo 1
I Monotonía
Algo monótono 0
J TedioTrabajo algo aburrido 0
TOTAL 9
Por último con los datos hallados procedemos a calcular el tiempo estándar de la
actividad.
Tiempo Promedio (Tp) = 126.87 min.
Factor de Valoración ( FV) = 1+ 0.06 = 1.06
Tiempo Normal: TN = TP* FV
TN= 126.87*1.06
TN= 134.48 min.
Tolerancias = 9%
Tiempo estándar: Ts=TNx (1+%Tolerancia).
Ts = 134.48 x (1+ 0.09)
Ts = 146.58 MIN.
El tiempo estándar con el respectivo análisis del factor de valoración y tolerancias
encontrado para la actividad placas de anclaje corresponde a 146.58 min. Siendo
un tiempo que está dentro del rango permitido en nuestro gráfico de depuración de
muestras, considerándolo como un tiempo justo para el trabajador y para la
empresa.
19
INGENIERÍA INDUSTRIAL
El cálculo de las otras 63 actividades se verá en el anexo 2 del Cd: “Cálculo
de Tiempo estándar.”
2.4.3 Formulación de oportunidades de mejora:
A partir de lo observado en el proceso de producción se puede establecer el orden
de las actividades y sus precedencias, con el propósito de estandarizar el proceso
de producción de las carrocerías.
ITEM ACTIVIDAD PRECEDENCIA1. PLACAS DE ANCLAJE -2. PISO 13. LATERAL 24. TECHO 35. POSTERIOR 3, 46. FRONTAL 67. VUELTA DE LLANTA 38. CAJÓN PORTABATERÍA 79. PORTALLANTA 810. TUBO DE ESCAPE 911. ESTRIBO POSTERIOR 1012. CAJON DE HERRAMIENTAS 1113. GUARDAFANGOS 1214. PISO CHOFER, CONSOLA Y EST. DEL. 6,1315. ZÓCALOS 516. TAPA LLANTAS 1517. PISO DE MADERA 1618. FORRO LATERAL DER/IZQ. 17
19. BANDEJAS 18
20
INGENIERÍA INDUSTRIAL
20. ACOPLE PUERTAS 14, 1921. POSTES DE PUERTAS 19, 2022. FORRO POSTES DE PUERTAS 2123. AUTOPARTES-TAPAS 1824. POSTERIOR F.V 22, 2325. FRONTAL F.V 2426. TECHO F.V 24, 2527. REJILLA FRONTAL 2628. FAROS Y LUECES PREMONTAJE 2729. DUCTO DE AIRE 2830. CAJÓN PORTABATERÍA F.V. 2931. VUELTA DE LLANTA F.V 3032. VIDRIO VIGIA POSTERIOR 3133. LIMPIEZA Y MASILLADO. 3234. LIJADO DE MASILLA Y APLICACIÓN BASE. 33
35. SALVARRROCES ACABADO 34
36. LIJADO DE BASE Y REMASILLADO. 35
37. FONDO Y LAQUEADO, ARTES Y LETRAS. 36
38. FORRO INTERIOR DE PISO DE ACABADO 3739. MOLDURA DE ESTRIBO 38
40. FORRO INTERIOR LATERAL 38
41. MONTAJE FORRO INTERIOR POSTERIOR. 38, 40
42. CUBIERTAS DE CABLES. 39, 40, 41
43. FORRO INTERIOR DE TECHO MONTAJE. 42
44. TAPA DE CLARABOYA. 43
45. LUMINARIA DE SALON ACABADO. 43
46. PASAMANOS DE SALON MONTAJE. 44, 45
47.TAPIZADO INT. LATERALES,ESTRIBO, PISO DE CHOFER 46
48. CONSOLA MONTAJE. 47
49. MONTAJE DE TAPA DE MOTOR. 48
50. FILETES DE CONSOLA. 48,49
51.CAJÓN DE CENTRALIA Y VISERA MONTAJE ACABADO. 50
52.MONTAJE DE PASAMANOS DE PUERTA DEL. / POST. 51
53. PASAMANOS DE TAPA DE MOTOR. 52
54. JEBES PARA PUERTA URBANO-ACABADO. 53
55. CUBIERTA DE PISTON MONTAJE. 54
56. ESPEJOS EXTERIORES MONTAJE. 55
57. FORRO CAJÓN DE HERRAMIENTAS. 56
58. TAPA DE BATERIA MONTAJE ACABADO 57
59. MONTAJE CUBREPIERNAS. 58
60. REJILLA FRONTAL MONTAJE. 59
61. MONTAJE DE GOTEROS. 60
21
INGENIERÍA INDUSTRIAL
62. MONTAJE DE ESCARPINES 61
63. EMBELLECEDORES DE RUEDA. 62
64. LIMPIEZA DE UNIDAD. 63
33 34 35 36 37 38
39
40
41 42 43
44
45
46 47 48
49
50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 2 3
4
6
5
7
8 9 10 11
12
13
15
14
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29 30 31 32
59 60 61 62 63 64
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
CAPITULO IV: RESULTADOS
4.1. Tiempo estándar de las actividades: Con la aplicación de la metodología se
obtuvieron los siguientes tiempos:
ÁREAOPERACIÓ
N ACTIVIDADES F.V TP TN TOL. TS
ESTR
UCT
URA
MO
NTA
JE
PLACAS DE ANCLAJE 1,06 2:06:54 2:14:31 0,09 2:26:37ESTRUCTURA PISO. 1,08 2:10:50 2:21:18 0,04 2:26:57ESTRUCTURA LATERAL. 1,13 0:50:19 0:56:51 0,02 0:58:00ESTRUCTURA TECHO. 1,06 0:46:42 0:49:30 0,02 0:50:30ESTRUCTURA POSTERIOR. 1,03 3:37:02 3:43:33 0,01 3:45:47ESTRUCTURA FRONTAL. 1,01 5:58:04 6:01:39 0,07 6:26:58VUELTA DE LLANTA. 1,05 2:40:26 2:48:27 0,05 2:56:53CAJÓN PORTABATERÍA. 1,05 1:30:00 1:34:30 0,03 1:37:20PORTALLANTA. 1,05 2:04:30 2:10:43 0,02 2:13:20TUBO DE ESCAPE. 1,03 1:51:52 1:55:13 0,04 1:59:50ESTRIBO POSTERIOR. 1,08 3:11:02 3:26:19 0,08 3:42:49CAJÓN DE HERRAMIENTAS 1,06 2:18:18 2:26:36 0,07 2:36:52GUARDAFANGOS. 1,03 2:20:00 2:24:12 0,04 2:29:58PISO CHOFER, CONSOLA Y ESTRIBO DELANTERO. 1,06 6:50:52 7:15:31 0,06 7:41:39ZÓCALOS. 1,06 3:50:36 4:04:26 0,07 4:21:33TAPA LLANTAS. 1,03 0:23:32 0:24:14 0,02 0:24:43FORRO LATERAL DER/IZQ. 1,05 6:21:14 6:40:17 0,04 6:56:18BANDEJAS y MECANISMOS DE PUERTAS. 1,09 4:33:01 4:57:35 0,09 5:24:22ACOPLE DE PUERTA URBANO DELANTERA/ POSTERIOR. 1,03 3:08:58 3:14:38 0,06 3:26:19MONTAJE POSTES DE PUERTA 1,05 3:55:02 4:06:47 0,06 4:21:36FORRO POSTES DE PUERTA 1,06 1:30:52 1:36:19 0,04 1:40:10AUTOPARTES - TAPAS. 1,06 2:07:18 2:14:56 0,05 2:21:41REJILLA FRONTAL. 1,01 4:52:26 4:55:21 0,04 5:07:10FAROS Y LUCES PREMONTAJE. 1,03 1:34:22 1:37:12 0,01 1:38:10DUCTO TOMA DE AIRE. 1,03 1:30:54 1:33:38 0,01 1:34:34VIDRIO VIGIA POSTERIOR. 1,03 3:19:26 3:25:25 0,02 3:29:31
FIBRA DE
VIDRIO
FIBRADO
POSTERIOR F.V. 1,04 1:21:00 1:24:14 0,04 1:27:37FRONTAL F.V. 1,03 1:34:58 1:37:49 0,04 1:41:44TECHO F.V. 1,05 2:42:48 2:50:56 0,06 3:01:12VUELTA DE LLANTA F.V. 1,03 2:28:14 2:32:41 0,03 2:37:16CAJÓN PORTABATERÍA. F.V. 1,09 2:17:18 2:29:39 0,04 2:35:39
PINTURA
PINTADO
LIMPIEZA Y MASILLADO. 1,03 4:27:45 4:35:47 0,02 4:41:18LIJADO DE MASILLA Y APLICACIÓN BASE. 1,06 5:34:01 5:54:03 0,03 6:04:40LIJADO DE BASE Y REMASILLADO. 1,08 5:45:09 6:12:46 0,02 6:20:13
24
INGENIERÍA INDUSTRIAL
FONDO Y LAQUEADO, ARTES Y LETRAS. 1,05 11:09:02 11:42:29 0,08 12:38:41
ACAB
ADO
ACAB
ADO
S
FORRO INTERIOR DE PISO DE ACABADO 1,01 9:35:26 9:41:11 0,06 10:16:04MOLDURA DE ESTRIBO. 1,05 3:07:47 3:17:10 0,06 3:29:00FORRO INTERIOR LATERAL 1,10 5:34:25 6:07:52 0,06 6:29:56TAPIZADO INT. LATERALES,ESTRIBO, PISO DE CHOFER 1,03 4:51:00 4:59:44 0,06 5:17:43CONSOLA MONTAJE. 1,06 2:09:53 2:17:41 0,05 2:24:34FILETES DE CONSOLA. 1,06 1:31:10 1:36:38 0,02 1:38:34CAJÓN DE CENTRALIA Y VISERA MONTAJE ACABADO. 1,06 3:17:56 3:29:49 0,03 3:36:06MONTAJE FORRO INTERIOR POSTERIOR. 1,03 1:43:52 1:46:59 0,03 1:50:12FORRO INTERIOR DE TECHO MONTAJE. 1,03 6:42:21 6:54:25 0,05 7:15:08LUMINARIA DE SALON MONTAJE ACABADO. 1,06 2:16:52 2:25:05 0,04 2:30:53TAPA DE CLARABOYA MONTAJE. 1,03 5:58:36 6:09:21 0,03 6:20:26FORRO CAJÓN DE HERRAMIENTAS 1,00 1:00:06 1:00:06 0,03 1:01:54MONTAJE PISO DE MADERA 1,00 6:21:06 6:21:06 0,08 6:51:35TAPA DE BATERIA MONTAJE ACABADO 1,01 1:19:36 1:20:24 0,03 1:22:48MONTAJE CUBREPIERNAS 1,03 1:22:32 1:25:01 0,01 1:25:52JEBES PARA PUERTA URBANO-ACABADO 1,08 3:30:22 3:47:12 0,04 3:56:17SALVARROCES ACABADO 1,01 3:25:56 3:28:00 0,04 3:36:19PASAMANOS DE SALON MONTAJE. 1,03 5:45:41 5:56:03 0,04 6:10:17MONTAJE DE PASAMANOS DE PUERTA DEL. / POST. 1,05 2:10:18 2:16:49 0,03 2:20:55CUBIERTA DE PISTON MONTAJE. 1,04 2:57:25 3:04:31 0,1 3:22:58MONTAJE DE TAPA DE MOTOR. 1,08 3:20:24 3:36:26 0,07 3:51:35PASAMANOS DE TAPA DE MOTOR. 1,08 1:46:19 1:54:49 0,04 1:59:25REJILLA FRONTAL MONTAJE. 1,00 1:28:42 1:28:42 0,03 1:31:22ESPEJOS EXTERIORES MONTAJE. 1,06 1:24:22 1:29:26 0,04 1:33:00CUBIERTAS DE CABLES DE MONTAJE. 1,09 1:18:42 1:25:47 0,1 1:34:22MONTAJE DE GOTEROS. 1,05 2:23:22 2:30:32 0,03 2:35:03EMBELLECEDORES DE RUEDA. 1,03 0:44:16 0:45:36 0,02 0:46:30MONTAJE DE ESCARPINES 1,03 1:12:30 1:14:41 0,02 1:16:10LIMPIEZA DE UNIDAD. 1,00 4:08:07 4:08:07 0,05 4:20:32
TOTAL DE HORAS DE PRODUCCIÓN 224:53:26TIEMPO DE PRODUCCIÓN 9:30:00
PROPUESTA DEL TOTAL DE DÍAS DE FABRICACIÓN 23,673
Total de horas = 224:53:56 h
Tiempo de Producción = 9:30:00 h / día
Total de días de Fabricación ¿224 :53 :56h
9 :30: 00h/día = 23.673 día
Total de días de Fabricación ≈ 24 días.
25
INGENIERÍA INDUSTRIAL
La propuesta de nuestro estudio de tiempos en un bus modelo 1721 Urbano
tomaría aproximadamente 24 días para ser fabricado.
4.2. AHORRO USANDO EL MÉTODO PROPUESTO.
Como se puede apreciar nuestro estudio de tiempos da un total de
aproximadamente 24 días por cada modelo de bus urbano 1721 a diferencia de lo
observado en la muestra de 30 buses, cada uno de ellos tiene una cantidad
diferente de días de producción como veremos en el siguiente cuadro:
Nota: Los últimos 3 números de la descripción URBANO 1721-XYZ, corresponde a un
correlativo de órdenes de producción asignados de acuerdo a la programación de la
producción.
Total de trabajadores en planta: 141
URBANO 1721-129
URBANO 1721-130
URBANO 1721-131
URBANO 1721-132
URBANO 1721-183
URBANO 1721-184
URBANO 1721-185
URBANO 1721-186
URBANO 1721-187
URBANO 1721-188
URBANO 1721-189
URBANO 1721-190
URBANO 1721-191
URBANO 1721-192
URBANO 1721-193
URBANO 1721-194
URBANO 1721-195
URBANO 1721-196
URBANO 1721-197
URBANO 1721-198
URBANO 1721-199
URBANO 1721-200
URBANO 1721-201
URBANO 1721-202
URBANO 1721-203
URBANO 1721-204
URBANO 1721-205
URBANO 1721-206
URBANO 1721-207
URBANO 1721-20802468
10121416182022242628303234363840
TOTAL DE DÍAS DE PRODUCCIÓN DE LOS BUSES MODELO URBANO 1721
26
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Sueldo promedio: S/ 1000.
Horas de trabajo: 9:30 h (de lunes a viernes).
Sueldo promedio por día = 1000/30 = S/ 33.33
ÓRDEN DE PRODUCCIÓN
MÉTODO ACTUAL (DÍAS)
MÉTODO PROPUESTO ( DÍAS )
SUELDO DIARIO
N° PERSONAS
MÉTODO ACTUAL( DÍAS*SUELDO* N°
PERSONAS )
MÉTODO PROPUESTO
( DÍAS*SUELDO* N° PERSONAS )
URBANO 1721-129 33 24 S/. 33.33 141 S/. 155,084.49 S/. 112,788.72
URBANO 1721-130 32 24 S/. 33.33 141 S/. 150,384.96 S/. 112,788.72
URBANO 1721-131 31 24 S/. 33.33 141 S/. 145,685.43 S/. 112,788.72
URBANO 1721-132 36 24 S/. 33.33 141 S/. 169,183.08 S/. 112,788.72
URBANO 1721-183 35 24 S/. 33.33 141 S/. 164,483.55 S/. 112,788.72
URBANO 1721-184 37 24 S/. 33.33 141 S/. 173,882.61 S/. 112,788.72
URBANO 1721-185 36 24 S/. 33.33 141 S/. 169,183.08 S/. 112,788.72
URBANO 1721-186 34 24 S/. 33.33 141 S/. 159,784.02 S/. 112,788.72
URBANO 1721-187 31 24 S/. 33.33 141 S/. 145,685.43 S/. 112,788.72
URBANO 1721-188 32 24 S/. 33.33 141 S/. 150,384.96 S/. 112,788.72
URBANO 1721-189 32 24 S/. 33.33 141 S/. 150,384.96 S/. 112,788.72
URBANO 1721-190 37 24 S/. 33.33 141 S/. 173,882.61 S/. 112,788.72
URBANO 1721-191 37 24 S/. 33.33 141 S/. 173,882.61 S/. 112,788.72
URBANO 1721-192 31 24 S/. 33.33 141 S/. 145,685.43 S/. 112,788.72
URBANO 1721-193 32 24 S/. 33.33 141 S/. 150,384.96 S/. 112,788.72
URBANO 1721-194 36 24 S/. 33.33 141 S/. 169,183.08 S/. 112,788.72
URBANO 1721-195 36 24 S/. 33.33 141 S/. 169,183.08 S/. 112,788.72
URBANO 1721-196 31 24 S/. 33.33 141 S/. 145,685.43 S/. 112,788.72
URBANO 1721-197 33 24 S/. 33.33 141 S/. 155,084.49 S/. 112,788.72
URBANO 1721-198 34 24 S/. 33.33 141 S/. 159,784.02 S/. 112,788.72
27
INGENIERÍA INDUSTRIAL
URBANO 1721-199 32 24 S/. 33.33 141 S/. 150,384.96 S/. 112,788.72
URBANO 1721-200 32 24 S/. 33.33 141 S/. 150,384.96 S/. 112,788.72
URBANO 1721-201 31 24 S/. 33.33 141 S/. 145,685.43 S/. 112,788.72
URBANO 1721-202 30 24 S/. 33.33 141 S/. 140,985.90 S/. 112,788.72
URBANO 1721-203 30 24 S/. 33.33 141 S/. 140,985.90 S/. 112,788.72
URBANO 1721-204 31 24 S/. 33.33 141 S/. 145,685.43 S/. 112,788.72
URBANO 1721-205 30 24 S/. 33.33 141 S/. 140,985.90 S/. 112,788.72
URBANO 1721-206 28 24 S/. 33.33 141 S/. 131,586.84 S/. 112,788.72
URBANO 1721-207 29 24 S/. 33.33 141 S/. 136,286.37 S/. 112,788.72
URBANO 1721-208 33 24 S/. 33.33 141 S/. 155,084.49 S/. 112,788.72
S/. 4’614,938.46 S/. 3’383,661.60
El ahorro en soles de horas hombre por la cantidad de días trabajados menos el
método propuesto de la muestra de las 30 unidades sería el siguiente:
S/. 4,614,938.46 - S/. 3,383,661.60 = S/. 1,231,276.86
Ahorro por unidad producida:
S/. 4,614,938.46 / 30 = S/. 153,831.28
S/. 3,383,661.60 / 30 = S/. 112,788.72
S/. 153,831.28 - S/. 112,788.72= S/. 41,042.56
La Producción de Metal Bus en el año 2014 fue de 180 buses del modelo urbano
1721 siendo un total en el ahorro para la empresa:
S/. 153,831.28 *180 = S/. 27,689,630.40S/. 112,788.72 * 180 = S/. 20,301,969.60
28
INGENIERÍA INDUSTRIAL
S/. 27,689,630.40 - S/. 20,301,969.60 = S/. 7,387,660.80
Ahorro de horas- hombre por el total de unidades producidas
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS METODO ACTUAL METODO PROPUESTO
AHORRO OBTENIDO
1 S/. 153,831.28 S/. 112,788.72 S/. 41,042.5630 S/. 4,614,938.46 S/. 3,383,661.60 S/. 1,231,276.86
180 S/. 27,689,630.40 S/. 20,301,969.60 S/. 7,387,660.80
CAPITULO V: DISCUSIÓN
Los resultados del presente informe fueron obtenidos a través de un trabajo de
campo muy tedioso por encontrarse con algunos trabajadores que evitaban ser
controlados y mucho menos dar a conocer sus funciones específicas, pero es
válido rescatar que el 95% del personal aceptaron favorablemente, dando un valor
aceptable a los resultados.
La aplicación del sistema Westing House y la Tabla de tolerancias permitieron
encontrar el desempeño del trabajador y ver cuáles son las condiciones, cargas,
posturas, etc en las que realiza sus funciones, estableciendo tolerancias
razonables, con lo cual se pudo calcular un tiempo justo para poder concretar su
trabajo sin que el operario y la empresa se vean afectados.
Los tiempos encontrados para cada actividad permitirá a la empresa hacer una
buena planificación de producción estableciendo programas de trabajo diarios y
tener en cuenta el tiempo que tardaría en producirse la carrocería de un bus que
en este caso sería de 24 días a diferencia de lo observado los buses tardaban en
producirse entre 28 y 37 días, elevando los costos de producción.
29
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Producir un bus sin aplicar el estudio de tiempos le significa pérdidas económicas
en costos de horas-hombre a la empresa siendo el costo promedio por bus S/.
153,831.28 y el costo aplicando el estudio de tiempos S/. 112,788.72 con lo cual
nos generaba un ahorro de S/. 41,042.56
Al conocer cada uno de los tiempos de ejecución de las actividades, permitirá a la
empresa establecer planes de incentivos y evaluar las horas extras si son o no
necesarios, ya que actualmente los sobretiempos se autorizan sin tener en cuenta
el tiempo estándar de cada actividad, aumentando los costos en mano de obra
directa.
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones:
La cantidad de muestras seleccionadas fue la adecuada para hallar el
tiempo estándar, por lo que ya no fue necesario realizar más muestras,
siendo un total de 30 muestras por cada actividad.
Con el estudio de tiempos se puede apreciar que el tiempo total para
producir la carrocería de un bus modelo 1721 Urbano es 24 días a
diferencia de los buses del mismo modelo que se trabajaron sin la
supervisión adecuada llegaban a 37 días.
Se hallaron las tolerancias adecuadas para cada actividad lo cual conlleva
a realizar cada trabajo a un ritmo normal, por lo que un trabajador
experimentado y un nuevo operario podrán realizarlo a un mismo ritmo de
trabajo.
En Comparación de costos nuestro método propuesto le hubiera
significado a la empresa un ahorro de S/. 1’ 231,276.86, por la muestra de
las 30 unidades modelo urbano 1721.
5.2. Recomendaciones:
30
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Con la propuesta del estudio de tiempos y con apoyo de gerencia se
podría establecer un balance de línea y realizar las actividades por medio
de estaciones de trabajo, estableciendo puntos de control de calidad.
Establecer programas de producción semanales e indicadores para medir
el avance de la producción de carrocerías de los modelos 1721 Urbano.
A mediano plazo se podría volver a realizar otro estudio de tiempos con el
fin de establecer una mejora continua y buscar nuevas alternativas de
trabajo haciendo uso de los avances tecnológicos.
CAPITULO VII: BIBLIOGRAFÍA
Carlos Rojas Rodríguez “Diseño y Control de la Producción”.
Niebel B, Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseños del
Trabajo, 11a Edición.
CAPITULO VIII: ANEXOS
PROCESO DE PRODUCCIÓN
MASILLADO Y APLICACIÓNDE BEASE
MONTAJE DE PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO
MONTAJE DE FORRO LATERALESMONTAJE DE ESTRUCTURAINGRESO DE CHASIS
INICIO
31
INGENIERÍA INDUSTRIAL
MASILLADO Y APLICACIÓNDE BEASE
MONTAJE DE PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO