Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERBAIKAN RANCANGAN ALAT BANTU UNTUK
MENURUNKAN WAKTU PENGUKURAN PRODUK
MOTOR STEERING RACK DENGAN METODE QFD
Studi Kasus di PT. XYZ
Oleh
Joko wibowo
NIM : 004201305020
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Akademik
Mencapai Gelar Strata Satu pada Fakultas Teknik
Program Studi Teknik Industri Universitas Presiden
2019
iv
ABSTRAK
Motor Steering Rack salah satu produk automotif PT. XYZ. Alur proses
pembuatan produk Motor Steering Rack sesuai urutan yaitu Die Casting,
Machining, Inspection dan Shipping. Namun pada proses pengerjaanya
mengalami keterlambatan karena proses pengukuran yang kurang efektif sehingga
melebihi waktu standar. Proses pengukuran dibagi menjadi tiga proses yaitu
CMM, Contour dan Roughness dimana penyimpangan terbesar dari ketiga proses
tersebut adalah saat pengukuran menggunakan alat ukur CMM yaitu sebesar 73.23
menit/produk dari standar yang seharusnya sebesar 50 menit/produk. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan aktifitas non
added value pada inspection. Dilakukan pengamatan menggunakan flow proses
chart untuk mengetahui gerakan apa saja yang dilakukan oleh operator ketika
melakukan pengukuran dari awal hingga pengukuran selesai. Dari keseluruhan
gerakan yang dilakukan diketahui terdapat pengulangan gerakan dan sulitnya
melakukan setting kerataan. Maka dilakukanlah perbaikan rancangan alat bantu
guna mengurangi waktu pengukuran agar menjadi lebih cepat dengan metode
QFD. Dari implementasi alat bantu yang baru dapat mengurangi proses
pengulangan gerakan juga waktu setting kerataan produk yaitu waktu inspection
sebesar 72.23% dari 73.23 menit per produk menjadi 19.67 menit per produk.
Kata kunci : Motor Steering Rack, Inspection, setting, standard dan alat bantu.
v
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya
penulis dapat menyelesaikan laporan tepat pada waktunya. Laporan ini dibuat
dalam rangka memenuhi salah satu syarat sarjana di President University. Penulis
sangat menyadari bahwasannya laporan ini masih perlu disempurnakan lagi. Oleh
karena itu, penyusun menantikan saran dan kritik dari semua pihak demi
kesempurnaan laporan ini. Laporan ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa
adanya dukungan yang sangat besar dari segala pihak. Oleh sebab itu, pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Ir. Andira Taslim, M.T, sebagai Kepala Program Studi Teknik Industri
sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan
waktu dan selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan
laporan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan segala dukungan dan do’a yang
tiada henti.
3. Bapak Ageng Budiawan selaku pembimbing lapangan di perusahaan.
4. Rekan-rekan di perusahaan yang selalu bersedia memberikan data dalam
mendukun laporan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Teknik Industri di President University yang
selalu memberikan motivasi terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi
dalam menyusun laporan skripsi ini.
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................... iii
ABSTRAK ............................................................................................................. iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................ v
DAFTAR ISI .......................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL .................................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x
DAFTAR ISTILAH ............................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 2
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 2
1.4 Batasan Masalah ............................................................................................ 3
1.5 Asumsi ........................................................................................................... 3
1.6 Kerangka Penulisan ....................................................................................... 3
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................. 5
2.1 Lean Manufacturing....................................................................................... 5
2.2 Macam-macam Pemborosan (Waste) ............................................................ 5
2.3 Alat-alat Kontrol Proses Produksi ................................................................. 7
2.3.1 Diagram Sebab Akibat (Fishbone Diagram) ..................................... 7
2.3.2 Diagram Pareto .................................................................................. 8
2.4 Peta Aliran Proses .......................................................................................... 9
2.4.1 Flow Diagram .................................................................................. 10
2.5 Metode Product Design and Development (PDD) ...................................... 12
2.6 Metodologi Quality Function Deployment (QFD) ...................................... 15
2.7 House Of Quality (HOQ) ............................................................................ 16
2.8 Tool Design ................................................................................................. 18
vii
2.9 Jigs and fixtures ........................................................................................... 19
2.10 Pengembangan dan Perancangan Produk .................................................... 20
2.10.1 Tantangan dalam Pengembangan Produk ........................................ 20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 22
3.1 Langkah – Langkah Penelitian .................................................................... 22
3.2 Observasi Awal ............................................................................................ 23
3.3 Identifikasi Masalah .................................................................................... 23
3.4 Landasan Teori ............................................................................................ 24
3.5 Data dan Analisa .......................................................................................... 25
3.6 Kesimpulan dan Saran ................................................................................. 26
BAB IV DATA DAN ANALISA ......................................................................... 28
4.1 Pengumpulan Data ....................................................................................... 28
4.1.1 Gambaran Umum Proses Produksi MS Rack .................................. 28
4.1.2 Penjelasan Produk ............................................................................ 30
4.1.3 Jenis Tool ......................................................................................... 31
4.2 Analisa Data ................................................................................................ 32
4.3 Peta aliran Proses Inspection ....................................................................... 35
4.3.1 Usulan Perbaikan ............................................................................. 46
4.4 Perancangan Alat Bantu dengan Metode Quality Function Development
(QFD) ........................................................................................................... 47
4.4.1 Penyebaran Kuesioner ..................................................................... 47
4.4.2 Menentukan Customer Need ........................................................... 48
4.4.3 Penyebaran Kuesioner Tingkat Kepentingan .................................. 49
4.4.4 Menentukan Skala Tingkat Kepentingan ......................................... 49
4.4.5 Menentukan Nilai Target ................................................................. 51
4.4.6 Menghitung House of Quality ......................................................... 52
4.5 Detail Alat Bantu ......................................................................................... 61
4.7.1 Biaya Pembuatan Alat Bantu ........................................................... 66
4.8 Penerapan Desain Alat Bantu ...................................................................... 67
4.9 Evaluasi Hasil .............................................................................................. 68
4.9.1 Evaluasi Peta Aliran Proses Inspection Setelah Perbaikan .............. 68
4.9.2 Perbandingan Waktu Total Pengukuran CMM ............................... 69
viii
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 71
5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 71
5.2 Saran ............................................................................................................ 72
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73
LAMPIRAN .......................................................................................................... 74
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Peta Aliran Proses (Flow Process Chart) ..........................................12
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Tool ...................................................................................31
Tabel 4.2 Waktu Produksi MS Rack ...................................................................33
Tabel 4.3 Rangking Selisih Waktu Proses MS Rack ...........................................35
Tabel 4.4 Peta Aliran Proses Inspection CMM ...................................................36
Tabel 4.5 Respon Jawaban Kuesioner ................................................................47
Tabel 4.6 Customer Need ....................................................................................48
Tabel 4.7 Hasil Kuesioner Skala Tingkat Kepentingan ......................................50
Tabel 4.8 Nilai Target Alat Bantu .......................................................................51
Tabel 4.9 Respon Teknis Pengganjalan Axle ......................................................52
Tabel 4.10 Simbol Matrik Korelasi .....................................................................53
Tabel 4.11 Matrik Korelasi Teknis .....................................................................54
Tabel 4.12 Simbol Matrik Relasi ........................................................................55
Tabel 4.13 Matrik Relasi .....................................................................................56
Tabel 4.14 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan...................................................58
Tabel 4.15 Analisa Benchmarking ......................................................................58
Tabel 4.16 House of Quality ...............................................................................60
Tabel 4.17 Peta Aliran Proses Sub Assy Axle Setelah Perbaikan ........................67
Tabel 4.18 Perbandingan Waktu Sebelum dan Sesudah Perbaikan Inspection ..69
Tabel 4.19 Nilai Absolute Weight .......................................................................89
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Macam-Macam Pemborosan (Waste) .............................................6
Gambar 2.2 Diagram Sebab-Akibat ....................................................................8
Gambar 2.3 Diagram Pareto ................................................................................8
Gambar 2.4 Simbol Peta Aliran Proses ...............................................................10
Gambar 2.5 Proses pengembangan konsep .........................................................13
Gambar 2.6 House of Quality..............................................................................17
Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian ......................................................22
Gambar 3.2 Diagram Data dan Analisa ..............................................................26
Gambar 4.1 Gambaran Umum Proses Produksi MS Rack ..................................29
Gambar 4.2 Power Steering System Rack & Pinion ...........................................30
Gambar 4.3 Motor Steering.................................................................................30
Gambar 4.4 Perbandingan Waktu Proses Pembuatan MS Rack ..........................33
Gambar 4.5 Grafik Rangking Selisih Waktu Proses MS Rack............................34
Gambar 4.6 Proses Setting Kerataan ...................................................................45
Gambar 4.7 Posisi Ulir M6 .................................................................................45
Gambar 4.8 Proses Konfirmasi dan Perintah Baru .............................................46
Gambar 4.9 Desain General Jig ..........................................................................61
Gambar 4.10 Desain Jig MS Rack.......................................................................62
Gambar 4.11 Desain Base ...................................................................................62
Gambar 4.12 Desain Lock Part ...........................................................................63
Gambar 4.13 Desain Lock Set .............................................................................64
Gambar 4.14 Desain Stand Part..........................................................................65
Gambar 4.15 Penawaran Jig MS Rack ................................................................66
Gambar 4.16 Pengukuran MS Rack Setelah Perbaikan .......................................67
Gambar 4.17 Perbandingan Waktu Sebelum dan Setelah perbaikan .................69
xi
DAFTAR ISTILAH
Power Steering : Sistem kemudi untuk membantu seorang
pengemudi mengendalikan arah kemudi.
CMM : Coordinate Measuring Machine
CMM :
Perangkat 3D untuk mengukur karakteristik
geometris sebuah obyek.
Probe Head : Jarum kecil yang diujungnya terdapat bola
keramik yang berfungsi sebagai trigger bagi
CMM untuk merekam posisi koordinat part yang
disentuhnya (touch point).
Ingot : Logam cair yang sudah dibentuk untuk diproses
lebih jauh.
Flow Process Chart : Sebuah diagram yang menunjukkan urutan dari
operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu
dan penyimpanan yang terjadi selama satu
proses berlangsung.
HOQ : Kerangka kerja yang berdasarkan derajat
kedekatan dalam desain manajemen.
Lean Manufactureing : Sebuah konsep mengurangi pemborosan dengan
mengurangi aktifitas yang tidak memiliki nilai
tambah terhadap produk/jasa.
Supplier : Pemasok barang.
Material Handling : Penanganan barang.
Casting : Peleburan.
Portable : Suatu bentuk yang dapat dipindah-pindah.
Datum : Nilai input koordinat point.
Axis : Sumbu koordinat (X,Y,Z).
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam dunia manufaktur kualitas dan produktifitas memiliki keterkaitan yang
sangat erat. Dimana perusahaan menginginkan produktifitasnya bertambah
begitupula kualitasnya. Dari hal tersebut munculah aktifitas untuk menekan
tingkat reject pada produk yang dihasilkan sekaligus melaukan efisiensi baik
bahan baku maupun bahan pendukung. Karena semakin banyak cost yang bisa
ditekan dan menargetkan produktifitas bertambah maka cost tersebut dapat
dialihkan pada kebutuhan/hal-hal yang sebelumnya belum terbayar seperti
pembelian mesin baru atau bahkan ekspansi untuk jangka panjang. Kebutuhan
inilah yang menjadi dasar kenapa harus dilakukannya perubahan proses dari
sebelumnya manual diubah menjadi otomatis, sehingga diharapkan produktifitas
bertambah tanpa harus mengesampingkan aspek kualitas produk tersebut.
Dalam aktual pengukuran di PT.XYZ masih secara manual karena seperti yang
telah diketahui bahwa produk motor steering rack merupakan produk baru
sehingga belum mendapatkan pengaturan yang pas dalam melakukan
pengukuran.Setiap line motor steering rack melakukan proses produksi,
manajemen perusahaan memutuskan untuk terus melanjutkan proses produksi
setelah memasukkan sample part yang diberikan ke QC untuk dicek tanpa
menunggu hasil keputusan yang diberikan oleh QC tujuannya agar dapat
mencapai target produksi dengan mengambil resiko bahwa part yang diproduksi
selama QC melakukan pengecekan sample apabila No Good barang tidak boleh
dialirkan ke proses berikutnya (No Good) sehingga perlu dilaukan setting ulang.
Hal ini berakibat pada prosentase bekido (produktivitas) yang menurun. Namun
apabila leader produksi tidak melakukan hal tersebut maka akan terjadi
pemborosan (waste) yaitu berupa operator tidak melakukan apapun, hanya
menunggu hingga proses pengukuran selesai dan QC memberikan keputusan
bahwa barang bagus atau Good.
2
Sejauh ini selama produk motor steering diproduksi kurang lebih mulai
pertengahan tahun 2018, produk yang dapat dihasilkan selama satu bulan kerja
(22 hari) sebanyak 11.000 pcs. Dan dari total produksi tersebut 1700 pcs produk
adalah produk reject dan menjadi spoilage. Sebagian besar reject terjadi pada
cacat dimensi dimana dimensi tidak masuk dalam standar toleransi yang sudah
dibakukan. Hal tersebut dikarenakan proses pengecekan dalam part sample diawal
proses membutuhkan waktu yang cukup lama terutama pada penggunaan mesin
CMM (Coordinate Measuring Machine). Dari persoalan tersebut dibutuhkan
tindakan improvement untuk membuat perbaikan rancangan alat bantu yang dapat
mengakomodir kebutuhan tersebut.
Dengan demikian dalam proyek pembuatan alat bantu dan part program tersebut
dapat menekan reject serta dapat menaikkan jumlah produksi barang bagus yang
bisa dikirim ke customer dan meningkatkan kualitas produk tersebut sehingga
kepercayaan customer juga bertambah.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka bisa dirumuskan masalah
yang nantinya menjadi pokok-pokok penelitian ini, yakni :
1. Bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas added value dan non added value
pada proses pengukuran MS Rack?
2. Bagaimana cara meminimalisir atau menghilangkan aktifitas non added value
pada proses pengukuran MS Rack?
3. Bagaimana penghematan setelah dilakukan perbaikan pada proses
pengukuran MS Rack?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan di PT X ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui penyebab penyimpangan waktu pada proses pengukuran MS
Rack.
2. Mencari solusi untuk meminimalkan atau menghilangkan aktifitas non added
value pada proses pengukuran MS Rack.
3
3. Mengetahui penghematan yang dihasilkan dari perbaikan pada proses
pengukuran MS Rack.
1.4 Batasan Masalah
Dalam mencapai tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dilakukan
pembatasan masalah terlebih dahuluantara lain:
1. Penelitian dilakukan di bagian produksi dan QC/QA untuk line Motor
Steering Rack JGC20-003590 dan JGC20-003620.
2. Data yang digunakan adalah data history hasil analisa pada bulan Juni -
Oktober 2018.
1.5 Asumsi
Beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Mesin CMM (Coordinate Measuring Machine) yang digunakan dalam proses
pengukuran berada dalam kondisi normal.
2. Lamanya proses produksi selama 18 jam per hari dan 22 hari kerja selama
satu bulan.
3. Bahan baku atau raw material yang digunakan telah lulus uji oleh Quality
Control.
1.6 Kerangka Penulisan
Dalam penelitian kali ini terdiri dari lima bab pembahasan. Berikut adalah
sistematika penulisan laporan :
BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan menjelaskan tentang pembahasan latar belakang
masalah penulis dalam melakukan penelitian dan pengamatan di
PT. XYZ, rumusan masalah yang terjadi, bagaimana penyelesaian
masalah yang tepat sehingga tujuan dari masalah mampu dicapai,
batasan masalah agar masalah yang akan diteliti berjalan sesuai
alur dan asumsi dari analisa yang dilakukan sehingga penelitian
tidak bercabang dari pokok permasalahan. Hal tersebut
4
dilaksanakan agar pengolahan data serta sistematika laporan
penelitian menjadi lebih mudah.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang
dipergunakan saat mengolah data untuk melakukan pemecahan
terhadap masalah di PT. XYZ. Teori-teori yang dipergunakan
merupakanteori yang sesui dengan masalah yang diambil oleh
penulis.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan
dalam penelitian. Tahapan dimulai dengan mengidentifilasi
masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, pembatasan
masalah, pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta
kesimpulan dan juga saran.
BAB IV DATA DAN ANALISIS
Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana dilakukannya
pengumpulan dan mencari akar masalah dari aktifitas-aktifitas yang
tidak menambah nilai produk laulu melakukan perancangan
perbaikan dan evaluasi hasil perbaikan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dan pemecahan
masalah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain
itu juga memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan
untuk memperbaiki masalah di PT. XYZ pada proses penelitian
berikutnya.
5
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Lean Manufacturing
Ketatnya persaingan dalam dunia industry memicu adanya sebuah perubahan
untuk menjadi lebih baik dalam segala hal dan memiliki keunggulan kompetitif
berupa kualitas dan mempunyai varian yang sudah merambah pasar internasional.
Salah satu jalan yang ditempuh perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut adalah
menerapkan lean disemua lapisan organisasi. Lean manufacturing merupakan
sebuah konsep untuk mengurangi pemborosan atau waste dengan menghilangkan
aktifitas yang tidak memiliki nilai tambah (non-added value). Aktivitas tersebut
dapat terjadi dimana saja baik di internal perusahaan maupun eksternal
perusahaan (Supplier) yang bertanggung jawab pada aliran bahan baku/ material
untuk dikirim ke proses berikutnya. Lean manufacturing merupakan suatu
pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi juga mengeliminasi pemborosan
(waste) melalui serangkaian aktivitas perbaikan (improvement) (Gasperz, 2007).
2.2 Macam-macam Pemborosan (Waste)
Pengertian pemborosan atau waste dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak
memberikan nilai lebih pada suatu barang atau jasa. (Hines & Taylor, 2000).
Macam-macam pemborosan dapat dilihat padda gambar 2.1 seperti dibawah.
6
Gambar 2.1 Macam-Macam Pemborosan (Waste)
Terdapat 8 macam pemborosan (waste) yang sering dikenal dengan
“DOWNTIME”, yaitu:
D – Deffect yaitu produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
yang diminta oleh pelanggan karena cacat sehingga akan menimbulkan
rework atau pengerjaan ulang.
O – Over Production yaitu menghasilkan atau membuat barang secara
berlebih ataupun lebih cepat dari jadwal. Hal ini dapat berupa barang yang
sudah jadi (finish goods) maupun barang yang sedang dalam proses (WIP).
W – Waiting yaitu aktifitas menunggu karena tidak ada pekerjaan untuk
dikerjakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak factor, namun bila
dalam line produksi disebabkan karena tidak seimbangnya proses antara
pos satu dengan pos berikutnya. Misalnya menunggu mesing otomatis,
menunggu barang yang datang dari proses sebelumnya, menunggu
keputusan, meninggu perbaikan mesin, dll.
N – Non-Utilized Talent yaitu menempatkan orang yang tidak terlibat
langsung dalam proses tersebut. Pemborosan ini merupakan tambahan dari
7 waste yang telah dikenal sebelumnya.
T – Transportation yaitu pengangkutan barang yang tidak dibutuhkan
seperti penempatan sementara atau penumpukan kembali. Hal ini dapat
terjadi karena sistem tata letak (layout) yang kurang baik ataupun karena
area yang terlalu kecil.
7
I – Inventory yaitu melakukan penyimpanan atau stok yang berlebih yang
tidak diproses baik berupa barang jadi (finish goods), produk setengah jadi
(WIP) ataupun bahan material mentah yang belum diproses. Sehingga
dalam penyimpanannya membutuhkan modal yang cukup besar karena
selain membutuhkan ruang juga membutuhkan beberapa sumber daya
tambahan seperti listrik untuk penerangan, karyawan yang mengawasi dan
dokumentasi, dll.
M – Motion yaitu berupa gerakan yang tidak diperlukan atu kurang efisien
seperti mencari dll. Gerakan ini terkadang tidak terlihat oleh mata karena
dianggap dari proses awalnya memang seperti itu. Gerakan-gerakan kecil
memang tidak seberapa jika dipikirkan, namun berbeda cerita ketida
gerakan tersebut diulang ulang dan terus diulang-ulang sehingga
terakumulasi setelah sekian lama (missal satu tahun) maka baru akan
terlihat efek yang ditimbulkan berupa waktu yang terbuang. Dan watu
tersebut bisa dikonversikan menjadi nimonal uang.
E – Extra-Processing yaitu semua penambahan proses yang tidak
memberikan nilai tambah dan malah hanya akan menambah beban
produksi.
2.3 Alat-alat Kontrol Proses Produksi
2.3.1 Diagram Sebab Akibat (Fishbone Diagram)
Diagram sebab-akibat merupakan salah satu tool / metode langkah awal yang
digunanakan dalam menganalisa penyebab suatu permasalahan untuk
meningkatkan kualitas yang berbentuk seperti tulang ikan. Diagram ini
menggambarkan suatu model sugestif dari hubungan antara suatu kejadian
sehingga dalam prosesnya mempermudah seseorang dalam menganalisa kejadian
berikut penyebab-penyebab yang diperkirakan memiliki potensi terhadap kejadian
tersebut menjadi lebih terstruktur dan sistematis, dimana disajikan dalam gambar
2.2.
8
Gambar 2.2 Diagram Sebab-Akibat
Diaram ini menterjemahkan suatu hubungan antara suatu masalah dengan aspek
manusia, metode, mesin dan material. Adapun tambahannya berupa tinjauan dari
aspek lingkungan.
2.3.2 Diagram Pareto
Diagram Pareto ialah tool / metode yang grafik batang yang mendiskripsikan
masalah berdasarkan dari urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutan dimulai dari
permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi.
Dimana ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi berada disebelah kiri hingga
disusul grafik terendah disebelah kanan. Manfaat dari Diagram Pareto adalah
untuk menentukan dan mengidentifikasi masalah yang lebih diprioritaskan
masalah yang akan diselesaikan, seperti terlihat pada gambar 2.3.
Gambar 2.3 Diagram Pareto
Sumber : Data Perusahaan, 2018
929
377 329
95
53%
75%
94% 99%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
200
400
600
800
1000
Out Dimentions Dented/ Dakon Blowhole Dirty
Cacat
9
2.4 Peta Aliran Proses
Secara umum, peta aliran proses berisi detail yang jauh lebih besar daripada bagan
proses operasi. Biasanya tidak diterapkan pada seluruh assembling melainkan
untuk setiap komponen perakitan. Peta aliran proses lebih sering digunakan dalam
pencatatan biaya dari nonproduksi, seperti jarak berpergian, penundaan, dan
penyimpanan sementara. Oleh karena itu membutuhkan beberapa simbol yang
digunakan dalam peta aliran proses operasi yang menandakan operasi,
transportasi, penyimpanan, menunggu, dan inspeksi seperti berikut ini :
1. Lingkaran besar menunjukkan sebuah operasi seperti memukul paku,
mencampur, mengebor lubang.
2. Sebuah kotak menunjukkan pemeriksaan seperti cek material segi kualitas atau
kuantitas dan pembacaan alat pengukur uap pada boiler.
3. Panah kecil menandakan transportasi, yang dapat didefinisikan sebagai
memindahkan objek dari satu tempat lain, kecuali bila selama operasi atau
inspeksi pergerakan berlangsung dianggap normal.
4. Modal besar D menunjukkan adanya penundaan, yang mana terjadi bila suatu
bagian tidak segera diijinkan untuk diproses pada tahap stasion kerja
berikutnya.
5. Segitiga sama sisi dengan posisi terbalik menandakan sebuah penyimpanan.
Berikut adalah kelima simbol (lihat Gambar 2.3) dari buku Niebel's Methods,
Standards, and Work Design, Thirteen Edition, 2014 adalah kumpulan simbol
proses diagram standar (ASME, 1974).
10
Gambar 2.4 Simbol Peta Aliran Proses
2.4.1 Flow Diagram
Seperti halnya peta proses operasi, peta aliran proses diidentifikasi dengan judul,
“Peta Aliran Proses” dan pasangan informasi yang biasanya disertakan seperti
dibawah ini :
a. Nomor bagian.
b. Nomor gambar.
c. Uraian proses.
d. Metode sekarang atau yang diusulkan.
e. Tanggal.
f. Nama orang yang melakukan pemetaan.
Data tambahan yang mungkin penting/ dibutuhkan untuk mengidentifikasi
pekerjaan yang dipetakan meliputi seperti berikut :
11
a. Pabrik.
b. Bangunan atau departemen.
c. Nomor peta.
d. Kuantitas.
e. Biaya.
Untuk setiap peristiwa pada prosesnya, peneliti menulis deskripsi pekerjaan,
simbol dan menunjukkan waktu untuk proses atau penundaan serta jarak untuk
transportasi sesuai dengan diagram proses. Setelah itu barulah peneliti
menghubungkan simbol-simbol dengan garis vertikal dan kolom sebelah kanan
memberi ruang bagi peneliti memasukkan komentar atau membuat rekomendasi
untuk perubahan potensial. Namun, mungkin juga jika peneliti merasa secara
material mempengaruhi total biaya dari metode yang diplot.
Semua waktu penundaan dan penyimpanan harus dimasukkan pada peta. Semakin
lama menjadi bagian tetap saat penyimpanan atau tertunda, maka semakin banyak
pula biaya yang terakumulasi & semakin lama pelanggan harus menunggu
pengiriman. Oleh karenanya penting untuk mengetahui berapa banyak waktu
bagian menghabiskan setiap penundaan atau penyimpanan. Metode penentuan
paling ekonomis durasi penundaan dan penyimpanan adalah menandai beberapa
bagian dengan kapur tulis ataupun marker. Hal ini untuk menunjukkan waktu
yang mereka pergi ke tempat penyimpanan atau tertunda. Lalu cek bagian secara
berkala untuk melihat kapan bagian yang ditandai dibawa kembali QC. Dengan
mengambil sejumlah kasus, merekam waktu yang telah berlalu, kemudian rata-
rata hasilnya, analis bisa memperoleh nilai waktu yang cukup akurat. Berikut
adalah contoh peta aliran proses pada tabel 2.1.
12
Tabel 2.1 Peta Aliran Proses (Flow Process Chart)
Sumber : Freivalds, Andris, Benjamin W. Niebel, Niebel’s Methods,Standards, and
Work Design, Thirteenth Edition, McGraw-Hill, New York, 2014.
Peta aliran proses memudahkan dalam penghapusan atau pengurangan pada biaya
yang tidak bisa terlihat pada sebuah komponen / proses. Karena flowchart jelas
menunjukkan semua transportasi, penundaan dan penyimpanan. Dari informasi
tersebut dapat memberikan arah pengurangan pada kuantitas dan durasi elemen-
elemen tersebut. Selain itu peta ini sangat mumpuni dalam menunjukkan
bagaimana tata letak suatu pabrik bisa diperbaiki.
Peta aliran proses mampu memberikan sebagian besar informasi terkait proses
manufaktur juga mampu menunjukkan rencana penggambaran alur kerja.
Terkadang informasi ini sangat membantu dalam pengembangan metode baru
pada tahap selanjutnya.
2.5 Metode Product Design and Development (PDD)
Product Design Development merupakan sebuah proses dalam menciptakan
sebuah produk untuk dijual oleh perusahaan atau seseorang. Product design
merupakan sebuah bagian daripada proses dan pengembangan dalam suatu sistem
yang terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan yang lain. Dalam proses
desain berkontribusi dalam styling, menciptakan bentuk serta perasaan yang di
13
timbulkan oleh product dalam interaksinya dengan user. Pada proses development,
hasil dari komunikasi dan koordinasi untuk membuat, mencoba lalu memodifikasi
serta mematangkan desain hingga benar-benar siap untuk di luncurkan ke market.
Pengembangan sebuah product yang baik dan benar-benar menantang akan
memakan waktu yang panjang serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika
orang awam melihat keseluruhan proses ini akan kaget karena banyaknya waktu
dan biaya yang harus dikeluarkan dan dikorbankan untuk membuat sebuah produk
baru dalam industri. Dalam sebuah perusahaan yang besar, investasi atas
pembuatan produk baru sangat menyita perhatian dan harus diorganisir dalam satu
manajemen yang disebut R&D atau Departement Research and Development.
Produk yang baik tidak dirancang dengan mudah namun merupakan hasil
improvement dari penelitian yang terus menerus dan berkesinambungan. Mulai
dari analisis studi perancangan, engineering, prototyping, percobaan, modifikasi,
percobaan lagi dari masa ke masa hingga desain yang dihasilkan benar-benar
sempurna. Seringkali untuk menghasilkan sebuah produk, membutuhkan waktu
tidak kurang dari setahun dan bisa hingga belasan tahun tergantu pada tingkat
kerumitannya atau kompleksitasnya.
Menurut Ulrich-Epping dalam buku (Arman Hakim Nasution, 2013) proses
pengembangan mencakup beberapa kegiatan seperti pada gambar 2.5 berikut :
Gambar 2.5 Proses Pengembangan Konsep
Sumber : Buku McGraw-Hill Product Design And Development, Fifth Edition, 2012
1. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan
Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan informasi atau kebutuhan
konsumen lalu menginformasikan secara efektif kapada tim pengembang.
Hasil dari tahapan ini berupa penyataan-pernyataan kebutuhan pelanggan
14
yang tersusun secara rapi dan diataur sesuai dengan bobot kepentingan untuk
setiap kebutuhan.
2. Penetapan Spesifikasi Target
Dalam tahap ini peneliti sudah mulai menterjemahkan kebutuhan konsumen
menjadi sebuah informasi teknis. Keluaran atau output dari tahap ini berupa
spesifikasi target.
3. Penyusunan Konsep
Setelah mendapatkan spesifikasi produk yang akan dikembangkan, tim
pengembang mulai menggambarkan suatu pemikiran terkait teknolohi,
prinsip kerja berikut bentuknya. Sasarannya adalah menggali lebih dalam lagi
mengenai pengembangan produk yang mungkin lebih baik sesuai kebutuhan
pelanggan. Seakan-akan tahapan inilah yang menghasilkan suatu outpun yang
akan dikerjakan dan membuat pelanggan puas dengan produk tersebut.
4. Pemilihan Konsep
Pemilihan dilakukan apabila konsep-konsep yang yang didapatkan bervariasi,
sehingga harus dianalisis dan dieliminasi hingga mendapatkan satu saja
konsep yang akan dikembangkan.
Pemilihan konsep terbagi menjadi dua tahapan, yaitu :
a. Penyaringan Konsep
Mempersempit jumlah konsep secara cepat dan tepat untuk proses
pengembangan.
b. Penilaian Konsep
Memberikan penilaian terhadap keseluruhan konsep sesuai kepentingan
sesuai kriteria lalu memfokuskan pada output perbandinagn yang paling
unggul dengan penekanan tiap kriteria.
5. Pengujian Konsep
Konsep yang telah diperoleh mulai diuji pada tahap ini, baik satu ataupun
lebih untuk mengetahui apakah kebutuhan pelanggan telah terpenuhi,
memperkiraan kemungkinan respon pasar dan untuk mndapatkan informasi
kelemahan dari produk dalam pengembangannya.
6. Penentuan Spesifikasi Akhir
15
Spesifikasi yang sebelumnya sudah diperoleh diulas kembali setelah proses
dipilih dan dilakukan pengujian. Tim pengembang harus memperhatikan
batasan-batasan konsep dan mempertimbangkannya melalui permodelan
secara teknis serta pilihan antara kinerja dan biayanya.
7. Perencanaan Proyek
Tahap ini merupakan akhir dari pengembangan konsep yaitu dimana tim
mulai membuat jadwal terperinci, memilih strategi untuk meminimalkan
waktu pengembangan dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan
untuk menyelesaikan program.
8. Analisis Ekonomi
Analisis ekonomi ini digunakan untuk mendapatkan keputusan mengenai
kelanjutan program pengembangan menyeluruh dan tawar menawar spesifik.
Semisal antara biaya manufaktur dan biaya pengembangan.
9. Pembuatan Prototype
Dari setiap program pengembangan bisa dipastikan akan adanya pembuatan
prototipe untuk menguji atau membuktikan produk apakah sudah sesuai dengan
konsep-konsep yang ditentukan oleh tim pengembang atau belum.
2.6 Metodologi Quality Function Deployment (QFD)
Wijaya (2011) menjelaskan bahwa Quality Function Deployment (QFD) ialah
upaya pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan permintaan konsumen
kemudian menerjemahkannya secara akurat kedalam desain teknis, manufaktur,
dan perencanaan produksi secara tepat untuk memungkinkan organisasi
melampaui harapan konsumen. QFD pertama kali ditemukan oleh Prof.Yoji Akao
pada tahun 1960. Kemudian digunakan untuk mendukung/support dan
melaksanakan filosofi TQM. Dalam QFD seluruh operasi perusahaan didorong
oleh suara pelanggan, oleh karenanya tujuan pengembangan produk atau jasa
didasarkan pada tuntutan konsumen agar tidak diinterpretasikan secara salah.
Aktivitas pada metode QFD adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap atribut produk atau jasa
melaui penelitian terhadap pelanggan.
2. Membuat matriks perencanaan (Planning Matrix)
16
a. Tingkat kepentingan konsumen (Importance to Customer)
Penentuan tingkat kepentingan konsumen digunakan untuk mengetahui
sejauh mana konsumen memberikan penilaian atau harapan dari kebutuhan
konsumen yang ada.
b. Pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap produk (Current
Satisfaction Performance)
Pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dimaksudkan
untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan konsumen setelah pemakaian
produk yang akan dianalisa. Dihitung dengan rumus:
Weighted Average Performance =
c. Nilai target (Goal)
Nilai target ini ditentukan oleh pihak perusahaan untuk mewujudkan tingkat
kepuasan yang diinginkan oleh konsumen.
2.7 House Of Quality (HOQ)
Proses QFD melibatkan pembuatan satu atau lebih matriks (disebut juga tabel
kualitas). Matriks pertama yang dibuat disebut House of Quality (HOQ). Matriks
ini memperlihatkan kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis dari tim
pengembang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut
(Cohen, 1995).
HOQ adalah sebuah struktur, ekspresi sistematis dari produk atau proses yang
dilakukan oleh tim pengembang untuk memahami aspek-aspek pada keseluruhan
proses perencanaan produk baru, pelayanan atau proses (Cohen, 1995). Berikut
gambaran bentuk umum dari setiap bagian matriks House of Quality yang tersaji
pada gambar 2.6.
17
Gambar 2.6 House of Quality
Sumber: Cohen, 1995, Dalam Skripsi Putri P. D., 2015
Dalam menggunakan matriks House of Quality harus melalui prosedur sebagai
berikut:
1. Mengidentifikasi keinginan customer ke dalam seluruh atribut produk.
Pada tahap awal ini akan melakukan pengujian sampai sejauh mana tingkat
kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Umumnya konsumen terhadap
suatu produk. Pada umumnya konsumen memberikan/ mengutarakan
pendapatnya mengenai suatu produk ke dalam atribut-atribut yang sangat
umum, sehingga yang terpenting dalam tahap ini adalah mengidentifikasi
pernyataan konsumen dengan baik untuk menghindari kesalahan interpretasi.
2. Menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap atribut.
Penentuan peringkat atribut ini bisa dilakukan dengan memberikan bobot
persentase pada setiap atribut dengan mempergunakan skala prioritas.
3. Mengevaluasi setiap atribut dari produk kompetitor.
Performansi produk / jasa dari kompetitor dianalisis dan mengkaji keterangan
mengenai atribut yang diprioritaskan oleh pesaing.
Competitive
value
Product characteristic
Voices of
customerP
rio
riti
esRelationship matrix
Importance Rating
Technical Difficulty
Technical competitive
benchmarking
Target Values(requirement)
Interactionmatrix
18
4. Membuat matriks perlawanan antara atribut produk dengan karakteristik.
Atribut-atribut yang sudah diterjemahkan ke dalam karakteristik teknis. Pada
tahap di atas dimasukkan ke dalam suatu matriks, dimana atribut tersebut
diletakkan vertikal pada tepi sebelah kiri, sedangkan karakteristik teknis
diletakkan horisontal pada tepi atas. Karakteristik teknis yang dipilih harus
nyata dan dapat diukur.
5. Mengidentifikasi hubungan antara karakteristik teknis dan atribut produk.
Untuk memaparkan hubungan yang terjadi antara karakteristik teknis dengan
atribut, biasanya menggunakan skor. Dimana skor yang tertinggi
mendiskripsikan tingkat kemudahan yang tinggi bagi tim perancang untuk
mengidentifikasi karakteristik teknis yang paling berpengaruh pada kepuasan
pelanggan begitupun sebaliknya.
6. Mengidentifikasi interaksi yang relevan di antara karakteristik teknis.
Dalam House of Qualty, besaran diletakkan pada bagian roof. Bekerja dengan
matriks roof seperti ini dapat memudahkan dalam memeriksa interaksi yang
terjadi pada setiap pasangan karakteristik teknis apakah memiliki keterkaitan
ataupun tidak. Dan jika memiliki keterkaitan maka keterkaitan tersebut lemah
atau kuat dapat digambarkan melalui HOQ ini.
7. Menentukan gambaran target yang ingin dicapai untuk karakteristik teknis.
Pada tahap ini tim perancang menentukan target yang akan dicapai. Hal ini
dimaksudkan untuk melakukan pengukuran parameter karakteristik teknis
dalam memuaskan keinginan konsumen dan meningkatkan produknya
melebihi produk kompetitor.
2.8 Tool Design
Tool design merupakan proses perancangan sekaligus pengembangan alat, teknik
dan metode yang akan digunakan untuk memperbaiki efisiensi juga produktifitas
dalam proses manufaktur. Hal ini memberikan gambaran mesin industri dan
special tool yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi sehari-hari
dengan kecepatan dan volume yang tinggi.
Hal ini akan meningkatkan kualitas produksi dan lebih terjangkau, agar dapat
menjamin biaya produk tetap kompetitif dibanding kompetitor lain. Selama tidak
19
ada satu pun tool atau proses yang dapat menghasilkan semua bentuk manufaktur
yang diinginkan, design tool akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan
proses kreatifitas pemecahan masalah. Tujuan utama dari tool design adalah
menurunkan biaya manufaktur akan tetapi tetap mempertahankan kualitas produk
dan meningkatkan produksi. Untuk meraihnya, tool designer harus memenuhi
tujuan berikut: (Hoffman,1996,5).
1. Menyajikan design tool yang simple dan mudah dioperasikan untuk
mendapatkan efisiensi maksimal.
2. Menurunkan biaya manufaktur dengan memproduksi parts dengan biaya
serendah mungkin.
3. Design tools yang secara konsisten / terus-menerus dapat memproduksi parts
dengan kualitas tinggi.
4. Meningkatkan tingkatan produksi dengan adanya machine tools.
5. Design tool mudah dalam pembuatannya dan mampu mencegah kesalahan
dalam penggunaannya.
6. Pemilihan material yang sesuai agar mendapatkan umur tool yang dibutuhkan.
Mempertimbangkan keselamatan pekerja dalam merancang tool.
2.9 Jigs and fixtures
Jigs and fixtures merupakan alat bantu pemegang material kerja produksi yang
digunakan dalam rangka membuat pengadaan komponen secara akurat. Jigs
merupakan alat khusus untuk mencekam, menyangga atau ditempatkan pada
komponen mesin. Jig merupakan alat bantu produksi yang tidak hanya digunakan
sebagai penempatan dan pencekam benda kerja tetapi juga sebagai guides alat
potong pada saat proses permesinan. (Hoffman,1996,8) Jigs dapat dibagi menjadi
2 kelasifikasi umum:
1. Jigs bor
Jigs yang digunakan untuk mengebor lubang dengan ukuran lubang yang
sangat besar.
2. Jigs drill
Jigs yang digunakan untuk drilling, meluaskan lubang (reaming), mengetap,
champer, counterbore, countersink, reverse countersink, reverse spotface.
20
2.10 Pengembangan dan Perancangan Produk
Perancangan desain merupakan pengambilan keputusan dengan menerapkan dasar
ilmu matematika, teknik dan sains lalu dikembangkan dan didevelop dengan
mengkonversi sumber daya secara optimal sehingga mampu mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, berdasarkan Accreditation Board of Engineering and
Technology (2002). Menurut macamnya perancangan terbagi menjadi tiga yaitu :
1. Original design yaitu desain yang baru atau desain yang belum pernah dibuat
sebelumya. Dalam membuat desain maru, seorang desainer harus membuka
pikiran seluas mungkin guna memperoleh gagasan yang paling tepat untuk
menyelesaikan permasalahan.
2. Developmental design atau Adpative yaitu membuat suatu perubahan yang
lebih baik dalam kinerja alat yang telah dirancang melalui perbaikan prinsip
kerja. Pada desain ini memungkinkan adanya perubahan dari segi material.
3. Variant Design yaitu proses perancangan dimana skala dimensi atau detail
alat yang dirancang diubah menyesuaikan kebutuhan tanpa
mengesampingkan perubahan prinsip kerja atau fungsi daripada alat tersebut.
Perancangan produk mencakup proses yang sangatlah luas/ kompleks yang
disebut dengan pengembangan produk. Pengembangan produk terdiri dari
rancangan produk baru yang terkait dengan production planning, delivery dan
sales. Pengembangan produk merupakan bagian dari inovasi yang melibatkan
banyak aktifitas dalam penerapannya, termasuk penggunaan produk baru
dipasaran, sales planning, produksi, delivery, penjualan dan pelayanan purna jual.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa inovasi meliputi hal-hal yang lebih
luas dibandingkan dengan pengembangan. Realisasi dari rancangan
pengembangan, realisasi dari produk yang baru atau proses produksi oleh suatu
perusahaan merupakan bagian dari inovasi (Roozenburg dan Eekels, 1995).
2.10.1 Tantangan dalam Pengembangan Produk
Produk merupakan barang yang diproduksi dan dijual untuk memenuhi kebutuhan
konsumen. Pengembangan produk dibuat berdasar analisis suatu persepsi dengan
peluang pasar. Pengembangan produk dikatakan sukses apabila setelah diproduksi
21
terjual dan menghasilkan laba. Akan tetapi seringkali laba tersebut sukar untuk
diukur secara langsung. Berikut merupakan dimensi spesifik yang memiliki
keterkaitan dengan laba pada pengembangan produk menurut Ulrich dan Epinger
(2001) yaitu :
1. Kualitas produk
Sejauh apakah produk yang dihasilkan dalam pengembangan produk. Apakah
konsumen puas, apakah produk tersebut kuat dan handal. Pada akhirnya
kualitas produk akan berbicara setelah sampai dipasaran.
2. Biaya produk
Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi untuk
membuat satu unit produk. Penentuan biaya akan sangat berpengaruh
seberapa besar uyang akan dihasilkan oleh perusahaan terkait dengan volume
penjualan dan harga tertentu.
3. Waktu pengembangan
Dalam pengembangan produk, waktu pengembangan sangatlah penting,
karena semakin cepat perusahaan selesai mendevelop suatu produk maka
perusahaan tersebut siap untuk berkompetisi dalam bisnis.
4. Biaya pengembangan
Biaya pengembangan merupakan seluruh akumulasi pengeluaran perusahaan
yang digunakan selama pengembangan produk.
5. Kapabilitas pengembangan
Kapabilitas suatu tim pengembang apakah mampu untuk mengembangkan
produk setelah pengalaman pengembangan sebelumnya untuk meghasilkan
produk yang mampu bersaing dimasa yang akan. Kapabilitas pengembangan
merupakan asset yang sangat penting dalam memajukan sebuah perusahaan
dengan mengembangkan produk yang lebih efektif, efisien dan ekonomis.
22
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Langkah – Langkah Penelitian
Didalam sebuah penelitian perlu langkah-langkah yang dilakukan secara
berurutan dan sistematis, guna mempermudah proses penyelesaian masalah yang
dihadapi. Pada gambar 3.1 adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian :
Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian
Observasi Awal:
- Pengamatan pada proses
pengukuran MS Rack .
- Brainstorming dengan operator
tentang permasalahan pada proses
pengukuran MS Rack .
Identifikasi Masalah:
- Menentukan permasalahan pada
pengukuran MS Rack .
- Menentukan batasan masalah.
- Menentukan metode untuk
masalah pada pengukuran MS
Rack .
Landasan Teori:
- Penjelasan peta aliran proses.
- Penjelasan mengenai metode
Quality Function Deployment.
Start
Data dan Analisis:
- Mencari alat yang
dipergunakan pada proses
pengukuran MS Rack .
- Mengumpulkan data waktu
actual proses pengukuran MS
Rack .
- Membandingkan waktu
standard dan memilih
penyimpangan waktu terbesar
untuk dianalisis.
- Menganalisa proses
pengukuran MS Rack dengan
brainstorming dan peta aliran
proses.
- Menentukan spesifikasi alat
bantu denagn QFD.
- Desain alat bantu dan
implementasi alat bantu.
- Membandingkan waktu
pengukuran nsebelum dan
sesudah pemakaian alat bantu.
Kesimpulan dan Saran:
Menyimpukan hasil penelitian
dan memberikan saran.
Finish
23
3.2 Observasi Awal
Pada tahap awal dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi
langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan wawancara dengan
Atasan beserta semua jajaran yang terkait termasuk kepala produksi hingga
mendatangi langsung operator untuk melakukan brainstorming tentang kesulitan-
kesulitan apa yang sering dialami operator pada proses pengukuran MS Rack dan
menangkap keinginan-keinginan operator dalam memperbaikan kesulitan yang
sering dialami operator, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi keadaan
perusahaan saat ini.
3.3 Identifikasi Masalah
Dalam pembuatan produk MS Rack terdiri dari beberapa tahapan prodses, yaitu
Casting, Machining, Inspection dan Shipping. Dari hasil pengamatan di lapangan,
keempat proses tersebut memiliki penyimpangan waktu yang melebihi waktu
standard seperti Casting sebesar 4 detik (0.94 jam/shift), Machining sebesar 5
detik(0.50 jam/shift), Inspection 1.396 detik(3.72 jam/shift) dan Shiiping sebesar
2 detik (1.07 jam/shift). Penyimpangan waktu tertinggi dari ketiga proses tersebut
adalah inspection sebesar 3.72 jam/ shift.
Inspection terdiri dari 3 sub proses dimana dari beberapa sub proses tersebut
terdapat penyimpangan waktu melebihi waktu standard, yaitu CMM 3.72 jam/
shift, sedangkan Contour dan Roughness hanya sebagai bahan referensi
perbandingan ketika produk tersebut mengalami penyimpangan yang diluar
standar. Penyimpangan terbesar pada Inspecdtion dari waktu standard sebesar
3.72 jam/shift, penyebab penyimpangan tersebut adalah proses yang dikerjakan
manual, yang membuat operator masih sering mengalami kesulitan dan
pengulangan gerakan yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses
inspection. Kesulitan dalam pengukuran ini terjadi karena operator harus bolak-
balik kembali ke komputer untuk memilih perintah sekaligus konfirmasi (misal
membuat garis, diameter, plan, dll ) secara berulang-ulang. Selain itu juga karena
posisi material yang sukar dijangkau oleh probe yang berimbas pada waktu proses
inspection melebihi waktu standard.
24
Penelitian ini dibatasi hanya pada MS Rack dengan Tipe JGC20-3590 dan JGC20-
3620. Kemudian dengan adanya perancangan pembutan alat bantu maka
dibutuhkan pembagian kuesioner kepada operator PT. XYZ yang sering
melakukan pengukuran dengan jumlah populasi operator sebanyak 3 orang.
3.4 Landasan Teori
Studi literatur berisikan tentang teori dan metode yang hendak digunakan sebagai
landasan dalam penelitian dan sebagai informasi untuk membantu memecahkan
masalah. Landasan teori dan metode berasal dari buku-buku dan referensi-
referensi yang berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang hendak
dilakukan.
Pada penelitian ini teori yang pertama adalah diagram pareto. Diagram ini
digunakan untuk mengurutkan selisih waktu dari ketiga sub proses inspection
mulai dari yang terbesar sampai terkecil dan memilih selisih waktu yang terbesar
atau rangking satu yaitu pengecekan CMM untuk dijadikan fokus penelitian.
Selanjutnya teori kedua yang digunakan adalah peta aliran proses. Metode ini
digunakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas yang ada didalam proses
Inspectin secara sistematis dengan keterangan aktivitas yang dikatagorikan masuk
dalam kategori operasi, transportasi, inspeksi, atau penyimpanan barang jadi dan
waktu aktivitas tersebut. Dari hasil peta aliran proses dapat dijadikan data untuk
digunakan bahan brainstorming dengan operator untuk menentukan atau memilih
aktivitas mana yang sering ditemukan kesulitan saat proses dan butuh waktu lama.
Aktivitas yang sering ditemukan kesulitan saat proses dan dibutuhkan waktu lama
adalah pengukuran menggunakan alat CMM, maka aktivitas tersebut dianalisa
dengan teori ketiga adalah two hand process chart, metode two hand process
chart ini digunakan untuk menganalisa gerakan-gerakan tangan saat proses kerja
dengan simbol-simbol gerakan tangan dasar (therblig). Therblig terdiri dari 17
simbol gerakan tangan dasar yang dibagi menjadi dua jenis therblig yaitu gerakan
tangan efektif (effective therblig) dan gerakan tangan tidak efektif (ineffective
therblig), hasil analisa two hand process chart dari aktivitas pengukuran tersebut.
Kemudian dilanjutkan dengan mengakumulasi waktu gerakan tangan yang efektif
dan tidak efektif dari semua two hand process chart untuk melihat gerakan mana
yang paling tinggi sebagai dasar perbaikan.
25
Karena adanya pembuatan alat bantu proses pengukuran menggunakan alat CMM
dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya kuesioner yang akan dibagikan
kepada operator agar dapat menangkap keinginan-keinginan pada operator atau
customer need.
Dilanjutkan dengan teori ke-4 adalah Quality Function Deployment. Metode ini
digunakan untuk menentukan spesifikasi alat bantu dari customer need yang
diperoleh melalui hasil pembagian kuesioner ke operator. Dari masing-masing
tahapan didalam metode ini, digabungkan atau dirangkum menjadi satu pada
House of Quality untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan alat bantu dengan
membandingkan alat bantu yang dibuat dengan alat yang sudah ada sebelumnya.
Setelah didapatkan spesifikasi alat bantu dari pengukuran menggunakan alat
CMM dilanjutkan menggunakan teori ketiga dan kedua yaitu two hand process
chart dan peta aliran proses untuk membandingkan waktu sebelum dan sesudah
pemakaian alat bantu yang baru.
3.5 Data dan Analisa
Pada tahap data dan analisa, data-data yang terkait dengan penelitian yaitu data
waktu standard dalam proses pengukuran, data waktu aktual dan tahapan proses
dalam pengukuran MS Rack yang diambil langsung di lapangan. Data-data yang
sudah dikumpulkan kemudian digunakan sebagai pembuktian, menjelaskan dan
untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Data-data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data tahun 2018, terdiri dari data umum dan data
internal perusahaan yang bisa digunakan karena tingkat kerahasiannya masih
rendah akan tetapi sudah cukup untuk diolah kedalam tahap selanjutnya. Berikut
adalah kerangka penelitian dalam pengumpulan data dan analisa dapat dilihat
pada gambar 3.2.
26
Gambar 3.2 Diagram Data dan Analisa
3.6 Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang diberikan yaitu pengamatan pada proses inspection dengan
tahapan-tahapan dari menggunakan diagram pareto untuk mengurutkan masalah
terbesar sampai yang terkecil dalam penyimpangan waktu, lalu dilanjutkan
menganalisa peta aliran proses dan menentukan aktivitas yang akan dianalisa
27
berdasarkan branstorming dengan operator dari hasil peta aliran proses, kemudian
lanjut menganalisa gerakan-gerakan tangan operator pada aktivitas tersebut,
dengan menggunakan two hand process chart untuk dapat menggambarkan
gerakan-gerakan yang tidak efektif dari aktivitas tersebut dan melakukan
perancangan alat bantu dengan menggunakan QFD untuk meminimalkan atau
menghilangkan gerakan tidak efektif pada aktivitas tersebut. Kemudian
melakukan uji coba dari alat bantu yang sudah dibuat dan melakukan evaluasi
dengan two hand process chart dan peta aliran proses untuk mendapatkan hasil
waktu proses terbaru. Dilanjutkan membandingan antara kondisi sebelumnya
dengan kondisi setelah perbaikan alat dan menghitung penghematannya.
Dan selanjutnya memberikan saran-saran kepada perusahaan yang layak dalam
meberikan pelithan operator dalam penggunaan alat bantu dalam pengukuran dan
pembuatan SOP untuk alat bantu tersebut.
28
BAB IV
DATA DAN ANALISA
Pada bab ini menjelaskan tentang pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian dengan mengambil data history perusahaan dan aktual di lapangan.
Lalu dilanjutkan dengan mengolah data-data yang sudah didapatkan dan
menganalisa data tersebut guna mengetahui detail masalah hingga didapatkannya
solusi pemecahan masalah.
4.1 Pengumpulan Data
4.1.1 Gambaran Umum Proses Produksi MS Rack
Pada proses pembuatan MS Rack di PT. XYZ dilakukan pada 2 mesin tergantung
tipe yang diproduksi yaitu mesin nomor 5 dan mesin nomor 6. Pada penelitian
ini tipe yang dianalisa adalah JGC20-3590 dan JGC20-3620 yang diproduksi di
mesin nomor 6.
Diawali dengan material ingot yang masih beupa batangan/ balok aluminium
yang dikirim dari supplier. Kemudian dianalisa terlebih dahulu untuk kadar
material yang menyusun ingot tersebut menggunakan alat ukutr Spektro meter.
Setelah hasil sesuai standar pada proses material dissolution akan masuk kedalam
tungku/ kiln mesin casting yang akan dicairkan.setelah material cair dan
mencapai suhu ynag diharapkan barulah masuk pada tahap pencetakan kemudian
material didiamkan agar suhu turun sebelum dipotong untuk memisahkan sisa
material yang masih tersambung.
Material yang sudah dipotong akan masuk kedalam mesin shot blast untuk
membuka pori-pori selam 50 detik. Lalu proses deburing sambil dilakukan
pengecekan sebelum dikirim kepada proses selanjutnya yaitu proses machining.
Dalam proses machining dilakukan beberapa tahap sesuai pengerjaan. Kemudian
setelai selesai pada proses inspection untuk dilakukan pengukuran. Pada proses
terakhir yaitu shipping untuk dilakukan pengepakan untuk dikirim kepada
konsumen. Seperti terlihat pada gambar 4.1 .
29
Gambar 4.1 Gambaran Umum Proses Produksi MS Rack
30
4.1.2 Penjelasan Produk
PT. XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen
otomotif, dimana dalam proses produksinya menghasilkan produk berupa Power
Steering dan Transfer Cover. Power Steering menjadi peran penting dalam sebuah
elemen kendaraan dikarenakan Power Steering mempunyai pengaruh penting
dalam system kemudi. Pada kendaraan system kemudi (steering system) berguna
dalam mengatur arah kendaraan, dengan cara membelokan roda depan namun ada
juga beberapa kendaraan yang membelokan roda belakang seperti carlift/ forklift.
Salah satu produk yang akan dibahas pada tulisan ini adalah MS Rack pada Power
Steering System Rack & Pinion pada kendaraan roda empat dapat dilihat pada
gambar 4.2 dan 4.3. dibawah ini :
Gambar 4.2 Power Steering System Rack & Pinion
Gambar 4.3 Motor Steering
31
MS Rack JGC20-003590 dan JGC20-003620 secara umum memiliki dimensi
dimana panjang total dan bentuk yang hampir sama. Oleh sebab itu diproduksi
pada line yang sama jadi ketika ada perubahan tipe produk terdapat proses
pergantian jig dan parameter program machining.
4.1.3 Jenis Tool
Alat-alat yang dipakai dalam proses inspection adalah sebagai berikut (lihat tabel
4.1):
Tabel 4.1 Jenis-jenis Tool
Jenis Tool Keterangan Gambar
a. Mesin CMM Untuk mengukur secara
keseluruhan produk secara
akurat dengan ketelitian tinggi
hingga 1/10,000 micron..
b. Contour &
Roughness Gauge
Untuk mengukur dimensi
profil bagian dalam dan
kekasaran produk setelah
dipotong.
c. Caliper / Jangka
Sorong
Untuk mengukur bagian
ketebalan sekaligus kadalaman
lubang saat produk dipotong.
d. Waterpass Untuk mengetahui kerataan
bidang material yang akan
diukur.
32
Jenis Tool Keterangan Gambar
e. Jig M36 Sebagai jig ketika pengambilan
dimensi ulir M36 yang
dipasang ketika proses
pengukuran berlangsung.
f. Bolt M6 Sebagai jig ketika pengambilan
dimensi ulir M6 yang akan
dipasang saat proses
pengukuran berlangsung.
g. Kunci L Untuk mengencangkan atau
mengendorkan baut jig (head
L) sehingga material benar-
benar terpasang dengan kuat.
Dengan tersedianya alat-alat pendukung seperti tersebut diatas, pengukuran
menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Terutama untuk tambahan jig M36 dan
M6 yang nantinya akan dipasangkan dalam satu rangkaian pengukuran CMM
pada pembuatan pembuatan part program.
4.2 Analisa Data
Dalam proses pembuatan produk MS Rack melalui beberapa macam tahapan
proses dimana diawali dari raw material ingot aluminium kemudian mulai masuk
pada dapur peleburan hingga pemotongan / pemisahan material dari peleburan.
Lalu material masuk kedalam mesin blasting untuk membuka pori-pori produk
sehingga didapatkan material yang lebih kasar seperti yang diminta oleh
konsumen. Selain itu juga untuk membersihkan produk dari burry tajam yang
msih menempel pada material selama kurang lebih 50 detik. Barulah ke proses
deburring, dimana proses ini bertujuan menghilangkan bekas exgate yang
berukuran besar dan tebal sekaligus melakukan proses pengecekan material
sebelum dikirim ke storage material before machining.
33
Pada tahap selanjutnya yaitu masuk ke proses machining untuk membuat profil
produk sesuai spek dari customer berdasar pada drawing yang sudah dikirimkan.
Untuk tahap berikutnya yaitu proses inspection dimana proses ini mempunyai
peran vital terutama disaat pengiriman data dari barang atau produk yang dikirim
kepada konsumen. Proses pengukurannya sendiri cukup lama dan rumit karena
harus melalui beberapa pengecekan alat ukur seperti CMM, Contour Roughness.
Untuk roduk tertentu juga ada penambahan pengukuran seperti tensile test dan
Hardnes tester. Proses terakhir yaitu pengiriman atau shipping yaitu pengepakan
produk sesuai PO yang diminta oleh konsumen.
Tabel 4.2 Waktu Produksi MS Rack
No Proses Waktu Standar Waktu Aktual Selisih
1 Die Casting 34 detik 38 detik 4 detik
2 Machining 80 detik 85 detik 5 detik
3 Inspection 3,000 detik 4,396 detik 1,396 detik
4 Shipping 15 detik 17 detik 2 detik
Gambar 4.4 Perbandingan Waktu Proses Pembuatan MS Rack
Data tabel 4.2 menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat atau
menyelesaikan satu buah produk. Dan dapat kita lihat bahwa waktu yang
Die Casting Machining Inspection Shipping
Waktu Standar (dt) 34 80 3.000 15
Waktu Aktual(dt) 38 85 4396 17
34 80
3.000
15 38 85
4396
17 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
WA
KTU
PROSES
Perbandingan waktu pembuatan per produk
34
dibutuhkan die casting sebesar 34 detik (standar) namun secara actual pengerjaan
membutuhkan waktu selama 38 detik sehingga terjadi selisih 4 detik dari waktu
standar. Begitu juga dengan proses-proses berikutnya dari machining, inspection
dan juga shipping.
Kemudian untuk gambar 4.4 menunjukkan perbandingan waktu aktual dengan
waktu standar sebelum dibuat kedalam diagram pareto pada gambar 4.5 dibawah.
Tabel 4.3 Rangking Selisih Waktu Proses MS Rack
No Proses Selisih(dt) Persentase Kumulatif
1 Inspection 1396 99.22% 99.22%
2 Machining 5 0.36% 99.57%
3 Die Casting 4 0.28% 99.86%
4 Shipping 2 0.14% 100.00%
Total 1407
Sumber : Data Perusahaan, 2018
Gambar 4.5 Grafik Rangking Selisih Waktu Proses MS Rack
1396
5 4 2
99,22%
99,57%
99,86%
100,00%
98,80%
99,00%
99,20%
99,40%
99,60%
99,80%
100,00%
100,20%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1 2 3 4
Selisih(dt) Kumulatif
35
Dari keseluruhan tahapan proses untuk membuat satu buah barang (lihat tabel 4.3
dan gambar 4.5), selisih waktu terkecil berada pada proses shipping dimana waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk selama 17 detik, selisih 2 detik
lebih lama dibandingkan dengan waktu standarnya yaitu 15 detik. Sedangkan
selisih waktu terbesar berada pada proses inspection dimana waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk selama 4,396 detik, selisih 1,396
detik lebih lama dibandingkan dengan waktu standarnya yaitu 3,000 detik.
4.3 Peta aliran Proses Inspection
Peta aliran proses adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendiskripsikan
proses kerja dari awal sampai akhir dan mudah dipahami dengan simbol-simbol
yang menyatakan keterangan proses tersebut secara struktur. Untuk dapat
mengetahui dengan jelas penyebab dari penyimpangan waktu pada proses
inspection, maka dilakukan penyusunan aktivitas didalam proses inspection
kedalam peta aliran proses. Berikut bisa dilihat dalam bentuk peta aliran proses
pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Peta Aliran Proses Inspection CMM
36
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
1 Mengambil Jig
7
2 Mengikat Jig dengan meja pengukuran
dengan baut klem 14
3 Mengganjal Jig (kerataan)
30
4 Bejalan menuju Meja Material 2
5 Menggambil material
8
6 Memilih material sesuai urutan 7
7 Membersihkan material
16
8 Bejalan menuju Meja CMM 2
9 Memasang material
45
10 Setting kerataan
324
11 Melepas material
9
12 Berpindah menuju computer 2
13 Membuka program pengukuran
5
14 Berpindah menuju CMM 2
15 Membuat plan
12
16 Berpindah menuju computer 1
17 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
18 Berpindah menuju CMM 2
19 Membuat origin
8
20 Berpindah menuju computer 2
21 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
22 Berpindah menuju CMM 2
23 Membuat axis Jig
13
24 Berpindah menuju komputer 2
25 Melakukan konfirmasi & perintah baru
21
26 Berpindah menuju CMM 2
27 Memasang material
39
28 Berpindah menuju komputer 2
29 Melakukan konfirmasi & perintah baru
20
30 Berpindah menuju CMM 2
31 Memeriksa kerataan
14
32 Berpindah menuju komputer 2
33 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
34 Berpindah menuju CMM 2
35 Membuat plan
15
37
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
36 Berpindah menuju komputer 2
37 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
38 Berpindah menuju CMM 2
39 Membuat origin
13
40 Berpindah menuju komputer 2
41 Melakukan konfirmasi & perintah baru
21
42 Berpindah menuju CMM 2
43 Membuat axis material
13
44 Berpindah menuju komputer 2
45 Melakukan konfirmasi & perintah baru 14
46 Berpindah menuju CMM 2
47 Mengukur sudut 7°
19
48 Berpindah menuju komputer 2
49 Melakukan konfirmasi & perintah baru 12
50 Berpindah menuju CMM 2
51 Mengukur dimensi 24.9 mm
18
52 Berpindah menuju komputer 2
53 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
54 Berpindah menuju CMM 2
55 Mengukur dimensi 50 mm
58
56 Berpindah menuju komputer 2
57 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
58 Berpindah menuju CMM 2
59 Mengukur Ø 50 mm
64
60 Berpindah menuju komputer 2
61 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
62 Berpindah menuju CMM 2
63 Mengukur Ø 28 mm
17
64 Berpindah menuju komputer 2
65 Melakukan konfirmasi & perintah baru
16
66 Berpindah menuju CMM 2
67 Mengukur dimensi 43 mm
65
68 Berpindah menuju komputer 2
69 Melakukan konfirmasi & perintah baru
17
70 Berpindah menuju CMM 2
71 Mengukur R2
22
38
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
72 Berpindah menuju komputer 2
73 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
74 Berpindah menuju CMM 2
75 Mengukur R2
23
76 Berpindah menuju komputer 2
77 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
78 Berpindah menuju CMM 2
79 Mengukur sudut 10°-15°
73
80 Berpindah menuju komputer 2
81 Melakukan konfirmasi & perintah baru
16
82 Berpindah menuju CMM 2
83 Mengukur C0,3 (Max)
20
84 Berpindah menuju komputer 2
85 Melakukan konfirmasi & perintah baru 12
86 Berpindah menuju CMM 2
87 Mengukur Ø 34.5 mm 84
88 Berpindah menuju komputer 2
89 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
90 Berpindah menuju CMM 2
91 Mengukur sudut 20°
21
92 Berpindah menuju komputer 2
93 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
94 Berpindah menuju CMM 2
95 Mengukur sudut 30°
21
96 Berpindah menuju komputer 2
97 Melakukan konfirmasi & perintah baru
14
98 Berpindah menuju CMM 2
99 Memasang Nut M6
237
100 Berpindah menuju komputer 2
101 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
102 Berpindah menuju CMM 2
103 Mengukur Ø 56.5 mm
57
104 Berpindah menuju komputer 2
105 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
106 Berpindah menuju CMM 2
107 Mengukur Ø 53.3 mm
57
39
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
108 Berpindah menuju komputer 2
109 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
110 Berpindah menuju CMM 2
111 Mengukur Ø 48.6 mm
59
112 Berpindah menuju komputer 2
113 Melakukan konfirmasi & perintah baru
49
114 Berpindah menuju CMM 2
115 Mengukur Ø 45 mm
66
116 Berpindah menuju komputer 2
117 Melakukan konfirmasi & perintah baru
21
118 Berpindah menuju CMM 2
119 Mengukur Ø 44 mm
39
120 Berpindah menuju komputer 2
121 Melakukan konfirmasi & perintah baru 12
122 Berpindah menuju CMM 2
123 Mengukur Ø 39 mm
79
124 Berpindah menuju komputer 2
125 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
126 Berpindah menuju CMM 2
127 Mengukur Ø 33.4 mm
71
128 Berpindah menuju komputer 2
129 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
130 Berpindah menuju CMM 2
131 Mengukur coaxiality Ø0.1
16
132 Berpindah menuju komputer 2
133 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
134 Berpindah menuju CMM 2
135 Mengukur Squareness 0.2
19
136 Berpindah menuju komputer 2
137 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
138 Berpindah menuju CMM 2
139 Mengukur dimensi 51.9 mm
69
140 Berpindah menuju komputer 2
141 Melakukan konfirmasi & perintah baru
14
142 Berpindah menuju CMM 2
143 Mengukur dimensi 5.2 mm
70
40
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
144 Berpindah menuju komputer 2
145 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
146 Berpindah menuju CMM 2
147 Mengukur dimensi 28.4 mm
57
148 Berpindah menuju komputer 2
149 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
150 Berpindah menuju CMM 2
151 Mengukur dimensi 3.6 mm
19
152 Berpindah menuju komputer 2
153 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
154 Berpindah menuju CMM 2
155 Mengukur dimensi 491.6 mm
83
156 Berpindah menuju komputer 2
157 Melakukan konfirmasi & perintah baru 14
158 Berpindah menuju CMM 2
159 Mengukur dimensi 100 mm
57
160 Berpindah menuju komputer 2
161 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
162 Berpindah menuju CMM 2
163 Mengukur dimensi 52.3 mm
21
164 Berpindah menuju komputer 2
165 Melakukan konfirmasi & perintah baru
14
166 Berpindah menuju CMM 2
167 Mengukur squareness 0.2
18
168 Berpindah menuju komputer 2
169 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
170 Berpindah menuju CMM 2
171 Mengukur dimensi 42.9 mm
19
172 Berpindah menuju komputer 2
173 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
174 Berpindah menuju CMM 2
175 Mengukur Ø28 mm
19
176 Berpindah menuju komputer 2
177 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
178 Berpindah menuju CMM 2
179 Mengukur Ø55.3 mm
49
41
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
180 Berpindah menuju komputer 2
181 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
182 Berpindah menuju CMM 2
183 Mengukur Ø56.5 mm
73
184 Berpindah menuju komputer 2
185 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
186 Berpindah menuju CMM 2
187 Mengukur coaxiality Ø0.2 mm
19
188 Berpindah menuju komputer 2
189 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
190 Berpindah menuju CMM 2
191 Mengukur positional tolerance Ø0.7 mm
18
192 Berpindah menuju komputer 2
193 Melakukan konfirmasi & perintah baru 14
194 Berpindah menuju CMM 2
195 Mengukur dimensi 57 mm
59
196 Berpindah menuju komputer 2
197 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
198 Berpindah menuju CMM 2
199 Mengukur dimensi 510mm
73
200 Berpindah menuju komputer 2
201 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
202 Berpindah menuju CMM 2
203 Mengukur sudut 20°
13
204 Berpindah menuju komputer 2
205 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
206 Berpindah menuju CMM 2
207 Mengukur sudut 7°
19
208 Berpindah menuju komputer 2
209 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
210 Berpindah menuju CMM 2
211 Mengukur dimensi 24.9 mm
18
212 Berpindah menuju komputer 2
213 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
214 Berpindah menuju CMM 2
215 Mengukur dimensi 50 mm
10
42
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
216 Berpindah menuju komputer 2
217 Melakukan konfirmasi & perintah baru
14
218 Berpindah menuju CMM 2
219 Mengukur Ø28 mm
77
220 Berpindah menuju komputer 2
221 Melakukan konfirmasi & perintah baru
14
222 Berpindah menuju CMM 2
223 Mengukur dimensi 43 mm
68
224 Berpindah menuju komputer 2
225 Melakukan konfirmasi & perintah baru
14
226 Berpindah menuju CMM 2
227 Mengukur circularity 0.025
19
228 Berpindah menuju komputer 2
229 Melakukan konfirmasi & perintah baru 14
230 Berpindah menuju CMM 2
231 Mengukur coaxiality Ø0.1 mm
21
232 Berpindah menuju komputer 2
233 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
234 Berpindah menuju CMM 2
235 Mengukur positional tolerance Ø0.7 mm
22
236 Berpindah menuju komputer 2
237 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
238 Berpindah menuju CMM 2
239 Mengukur Ø33 mm
21
240 Berpindah menuju komputer 2
241 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
242 Berpindah menuju CMM 2
243 Mengukur dimensi 51 mm
65
244 Berpindah menuju komputer 2
245 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
246 Berpindah menuju CMM 2
247 Mengukur squareness 0.05
22
248 Berpindah menuju komputer 2
249 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
250 Berpindah menuju CMM 2
251 Mengukur dimensi 53 mm
67
43
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
252 Berpindah menuju komputer 2
253 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
254 Berpindah menuju CMM 2
255 Mengukur dimensi 17 mm
17
256 Berpindah menuju komputer 2
257 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
258 Berpindah menuju CMM 2
259 Mengukur coaxiality Ø0.3 mm
17
260 Berpindah menuju komputer 2
261 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
262 Berpindah menuju CMM 2
263 Mengukur Ø20 mm
19
264 Berpindah menuju komputer 2
265 Melakukan konfirmasi & perintah baru 13
266 Berpindah menuju CMM 2
267 Mengukur dimensi 32 mm
17
268 Berpindah menuju komputer 17
269 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
270 Berpindah menuju CMM 2
271 Memasang Jig M36
17
272 Berpindah menuju komputer 2
273 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
274 Berpindah menuju CMM 2
275 Mengukur dimensi 66 mm
22
276 Berpindah menuju komputer 2
277 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
278 Berpindah menuju CMM 2
279 Mengukur Ø50 mm
16
280 Berpindah menuju komputer 2
281 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
282 Berpindah menuju CMM 2
283 Mengukur Ø42 mm
15
284 Berpindah menuju komputer 2
285 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
286 Berpindah menuju CMM 2
287 Mengukur coaxiality Ø0.1 mm
15
44
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
288 Berpindah menuju komputerv 2
289 Melakukan konfirmasi & perintah baru
12
290 Berpindah menuju CMM 2
291 Mengukur coaxiality Ø0.05 mm
14
292 Berpindah menuju komputer 2
293 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
294 Berpindah menuju CMM 2
295 Mengukur sudut 0.5° (Max)
10
296 Berpindah menuju komputer 2
297 Melakukan konfirmasi
13
298 Close Protocol
10
299 Melepas Material
8
TOTAL (detik)
4396
TOTAL (menit) 73.2333
Berdasarkan tabel peta aliran proses diatas dan hasil pengamatan langsung pada
proses pengukuran, ditemukan beberapa aktifitas proses inspection yang
membutuhkan waktu lama sebagai indikasi untuk gerakan non added value adalah
karena pengulangan aktivitas dan aktifitas yang sulit dilakukan, yaitu seperti
berikut:
a. Aktivitas pemeriksaan kerataan bidang ukur.
Hasil dari pengamataan langsung pada proses pengukuran menggunakan
mesin CMM bahwa, operator mengalami kesulitan saat memposisikan
material rata dengan bidang meja CMM. Hal tersebut dikarenakan bidang
jig tidak sesuai dengan kontur material dan juga bidang bagian bawah jig
sudah mengalami deformasi sehingga membutuhkan waktu selama 324
detik untuk melakukan setting kerataan. Proses tersebut dapat dilihat pada
gambar 4.6.
45
Gambar 4.6 Proses Setting Kerataan
b. Aktifitas pemasangan ulir M6.
Kesulitan lain yaitu pada saat pemasangan jig M6 pada material, hali ini
dikarenakan posisi lubang ulir berada menghadap kebawah ditambah
ruang gerak yang sempit dan susah dijangkau. Sehingga waktu yang
dibutuhkan selama 237 detik untuk pemasangan jig M6. Proses tersebut
dapat dilihat pada gambar 4.7.
Gambar 4.7 Posisi Ulir M6
46
c. Aktivitas konfirmasi dan perintah baru yang berulang-ulang.
Hasil dari pengamatan langsung pada saat mulai pengukuran terlihat
sangat jelas bahwa operator selalu bolak-balik menuju computer sebanyak
72 kali dengan total 144 detik untuk konfirmasi perintah sudah selesai dan
sekaligus untuk membuat perintah baru lalu kembali berpindah menuju
CMM sebanyak 71 kali dengan total waktu 142 detik. Hal tersebut
berakibat proses transportasi sangat banyak, yang berimbas pada
banyaknya pemborosan waktu diproses tersebut. Proses tersebut dapat
dilihat pada gambar 4.4.
Gambar 4.8 Proses Konfirmasi dan Perintah Baru
4.3.1 Usulan Perbaikan
Melihat hasil analisis yang diperoleh dari flow process chart masih banyak
aktifitas yang kurang efektif seperti transportasi dan pengulangan aktifitas. Maka
perbaikan yang diusulkan adalah alat bantu untuk memudahkan proses setting
kerataan, pemasangan jig M6 dan konfirmasi yang berulang. Alat bantu tersebut
berdasarkan kebutuhan operator dalam pengerjaan pengukuran MS Rack di PT.
XYZ. Kegunaan alat bantu harus dapat memudahkan proses setting kerataan,
pemasanagan jig M6 dan konfirmasi yang berulang.
47
4.4 Perancangan Alat Bantu dengan Metode Quality Function Development
(QFD)
Dalam perancangan alat bantu peneliti menggunakan metode quality function
development (QFD) agar dapat menerjemahkan kebutuhkan atau respon teknis
customer akan kebutuhan alat bantu.
4.4.1 Penyebaran Kuesioner
Pada tahap awal dilakukan pembagiankan kuesioner kepada 3 orang operator yang
mengerjakan pengukuran MS Rack, dengan menanyakan beberapa pertanyaan
yang sama agar dapat menentukan costumer need. Dan berikut bentuk
kuesionernya : (Detail: Lampiran 1)
a. Pertanyaan tentang penggunaan jig sebelum perbaikan
1. Kesulitan apa yang dihadapi saat pengukuran MS Rack JGC20-003590
dan JGC20-003620 ?
2. Jika alat bantu pengukuran MS Rack JGC20-00359 dan JGC20-003620
dibuat, alat seperti apa yang anda inginkan ?
3. Apa harapan anda jika alat ini terwujud ?
b. Jawaban dari pernyataan tentang penggunakan jig sebelum perbaikan
Berikut merupakan hasil dari jawaban responden seperti tersaji dalam tabel 4.5:
Tabel 4.5 Respon Jawaban Kuesioner
No Responden Uraian jawaban
1 M. Koharudin Tidak dapat dipakai untuk aplikasi program CMM
Susah saat setting kerataan
Penampang jig tidak seimbang dengan material
Joko Wibowo Sulit saat setting kerataan
Semua dikerjakan manual
Sulit mengukur dimensi bagian bawah
Gunawan Probe sering nabrak karena celah antara jig dan material
sempit
Susah saat pasang material untuk cek kerataan
Harus bolak-balik membuat perintah karena masih
manual
2 M. Koharudin Mudah digunakan dan disimpan
Membantu mempercepat pengukuran
Kuat dan tahan banting
48
No Responden Uraian jawaban
Joko Wibowo Desain jig lebih tinggi
Kokoh dan tidak mudah melengkung
Dapat digunakan untuk program
Gunawan Mudah digunakan
Dapat mengakomodir program
Tinggi jig ditambah
3 M. Koharudin Proses lebih mudah dan cepat
Saat touching tidak terganggu/ terhalang
Bisa dipakai dalam waktu yang lama
Joko Wibowo Lebih mudah digunakan dan disimpan
Proses pengukuran menjadi lebih cepat dan mudah
Bisa diadjust dan tetap safety
Gunawan Proses pengukuran menjadi lebih cepat dan mudah
Saat pemasangan lebih mudah saat cek kerataan
Awet dan tidak mudah melengkung
Pada tabel 4.5 didapatkan hasil jawaban dari responden dimana data ini akan
diolah berdasar kesamaan jawaban dari tiap-tiap jawaban dari masing-masing
tresponden itu sendiri.
4.4.2 Menentukan Customer Need
Setelah didapatkan jawaban atau respon teknis dari 3 operator, selanjutnya hasil
jawaban atau respon teknis dari kuesioner pada lampiran 1 tersebut dirangkum ke
dalam daftar customer need masing-masing sesuai dengan kategorinya, dapat
dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Customer Need
No. Customer Needs Skala Likert
1 2 3 4 5
1 Alat mudah untuk digunakan.
2 Alat dapat mempermudah dan
mempercepat dalam proses pengukuran.
3 Alat mudah untuk disimpan.
49
No. Customer Needs Skala Likert
1 2 3 4 5
4 Tidak mengganggu saat proses
pengukuran/ pengambilan point/ touching.
5 Mudah dalam pemasangan pada mesin
CMM.
6 Alat kokoh dan tidak mudah rusak.
7 Dapat digunakan dalam jangka waktu yang
lama.
4.4.3 Penyebaran Kuesioner Tingkat Kepentingan
Kuesioner tingkat kepentingan dibagikan untuk mengetahui tingkat kepentingan
terhadap daftar customer need yang dipakai untuk perancangan pembuatan alat
bantu proses penganjalan pengukuran MS Rack JGC20-3590 dan JGC20-3620.
Kuesioner tingkat kepentingan dibuat dengan skala likert dan untuk skala likert
sendiri memiliki pengelompokan kepentingan seperti :
1. Sangat tidak penting
2. Tidak penting
3. Kurang penting
4. Penting
5. Sangat penting
Kuesioner tersebut dibagikan kepada 3 operator yang mengerjakan pekerjaan
tersebut.
4.4.4 Menentukan Skala Tingkat Kepentingan
Kuesioner dibagikan kepada 3 operator, untuk cara menetukan skala kepentingan,
maka dilakukan perhitungan dari hasil kuesioner pada lampiran 2 dengan cara :
N’ = Nilai tingkat kepentingan atribut
N = Total responden
Contoh perhitungan tabel 4.5 no 1:
Skala Kepentingan =N'
N
(1xa)=
ΣN' (1×a) + (2×b) + (3×c) + (4×d) + (5×e)
N 3Skala Kepentingan = =
50
Berdasarkan nilai skala kepentingan atau importance scale yang didapat dari
perhitungan dan hasil untuk perankingan skala kepentingan dari nilai terbesar
sampai nilai terkecil.
Hasil kuesioner dari 3 operator pada lampiran 2 untuk tingkat kepentingan
perbaikan alat bantu ditunjukan pada tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil Kuesioner Skala Tingkat Kepentingan
No. Customer Needs Skala Likert
Tota
l
Important
Scale Ran
k
1 2 3 4 5
1 Alat mudah untuk
digunakan. 3 9 3.00 5
2
Alat dapat mempermudah
dan mempercepat dalam
proses pengukuran.
3 15 5.00 1
3 Alat mudah untuk
disimpan. 2 1 5 2.33 6
4
Tidak mengganggu saat
proses pengukuran/
pengambilan point/
touching.
2 1 11 3.67 3
5 Mudah dalam pemasangan
pada mesin CMM. 2 1 13 4.33 2
6 Alat kokoh dan tidak
mudah rusak. 2 1 10 3.33 4
7 Dapat digunakan dalam
jangka waktu yang lama. 2 1 10 3.33 4
Sumber : Pengolahan Data, 2018
Pada tabel 4.6 dapat diuraikan dari nilai skala likert dikalkulasi sesuai jumlah nilai
yang diberikan oleh responden sehingga didapatkan nilai total. Setelah itu nilai
tersebut dirata-rata. Kemudian setelah semua selesai dihitung mulailah dilakukan
rangking. Dimana rangking ditentukan berdasarkan nilai terbesar importance
scale sampai dengan nilai yang paling kecil. Sebagai contoh perhitungan seperti
dibawah:
(3×3)
3
3.00
=
=
Skala Kepentingan
51
Nomor 1. Alat mudah digunakan:
Urutan rangking tingkat kepentingan yaitu dari 1 sampai 7. Untuk rangking 1 ada
pada customer need no 2, untuk rangking 2 ada pada customer need 5, untuk
rangking 3 ada pada customer need no 4, untuk rangking 4 ada pada customer
need 6 & 7, untuk rangking 5 ada pada customer need 1 dan untuk rangking 6 ada
pada customer need 3.
4.4.5 Menentukan Nilai Target
Untuk tahap berikutnya adalah menentukan target. Nilai yang telah diperoleh dari
target dijadikan peneliti untuk memperlihatkan sasaran yang ingin dicapai agar
dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nilai daripada target ditentukan dengan
membandingkan kemampuan melihat perusahaan dengan asumsi kepuasan
konsumen. Skala penilaian diberikan dari skala 1 sampai 5. Nilai target dapat
dilihat pada tabel 4.8.
Tabel 4.8 Nilai Target Alat Bantu
No. Customer Needs Nilai Target
1 Alat mudah untuk digunakan. 5
2 Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses
pengukuran. 5
3 Alat mudah untuk disimpan. 4
4 Tidak mengganggu saat proses pengukuran/ pengambilan
point/ touching. 5
5 Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. 4
6 Alat kokoh dan tidak mudah rusak. 4
7 Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. 4
Keterangan :
Σ (Skala Likert x Jumlah Responden)
3=
(3×3)
3=
3.00=
52
1 = Sangat kurang
2 = Kurang
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat baik
4.4.6 Menghitung House of Quality
1. Menentukan Respon Teknis
Dalam proses perhitunagn house of quality, langkah pertama yang dapat dilakukan
adalah menetukan respon teknis. Respon teknis ditentukan dari customer need,
dengan cara menterjemahkan customer need kedalam istilah teknis. Dapat dilihat
pada tabel 4.9.
Tabel 4.9 Respon Teknis Perbaikan alat bantu
Customer needs Spesifikasi Produk
Alat mudah untuk digunakan.
Des
ain
Desain dimensi panjang antar
Lock Part 491.6 mm.
Alat dapat mempermudah dan
mempercepat dalam proses
pengukuran.
Pengukuran menggunakan part
program dan desain JIG ditambah
tinggi menjadi 150 mm.
Alat mudah untuk disimpan.
Fungsi
Mudah dalam penyimpanan
dengan desain yang ringkas
maksimal tinggi 250 mm.
Tidak mengganggu saat proses
pengukuran/ pengambilan point/
touching.
Posisi Lock Part dan Spare Part
pendukung tidak menghalangi
point yang akan diukur.
Mudah dalam pemasangan pada
mesin CMM.
Desain bisa dibongkar pasang
dengan pengikat berupa klem &
sistem ulir
Alat kokoh dan tidak mudah rusak.
Mat
eria
l
Material terutama part base
menggunakan jenis baja hardening
SKD 11
Dapat digunakan dalam jangka
waktu yang lama.
Jenis part yang digunakan
memiliki kualitas yang kokoh
dengan menggunakan baja jenis
SS 400.
Sumber: Pengolahan Data, 2018
53
2. Metrik Korelasi
Didalam metrik korelasi terdapat simbol-simbol yang menghubungkan antara
karateristik yang saling berhubungan. Dan simbol-simbol yang dipakai
didalamnya seperti yang disajikan pada tabel 4.10 berikut :
Tabel 4.10 Simbol Matrik Korelasi
No Simbol Arti
1 Tidak ada hubungan
2
Hubungan kuat
3
Hubungan sangat
kuat Sumber : Freivalds, Andris, Benjamin W. Niebel, Niebel’s Methods,Standards, and
Work Design, Thirteenth Edition, McGraw-Hill, New York, 2014.
Tabel 4.9 menjelaskan tentang tiga simbol yang digunakan dalam
menghubungkan korelasi antar karakteristik teknis. Untuk simbol pertama
menggambarkan tidak ada hubungan antara karakteristik teknis, simbol yang
kedua lingkaran kosong pada bagian tengah menjelaskan hubungan kuat antara
karakteristik dan simbol yang ketiga lingkaran penuh pada bagian tengah
menjelaskan hubungan sangat kuat antara karakateristik teknis. Selanjutnya hasil
matrik korelasi teknis antar karakteristik teknis dapat dilihat pada tabel 4.11.
54
Tabel 4.11 Matrik Korelasi Teknis
Sumber: Pengolahan data, 2018
Matrik korelasi ini menghubungkan antar customer need satu dengan customer
need yang lainnya, seperti pada desain pembuatan jarak lock part 491.6 mm
mengikuti panjang datum serta kontur produk MS Rack yang kemudian
disesuiakan ketinggiannya agar berada pada satu sumbu yang sama.
Sp
esif
ika
si p
rod
uk
Des
ain
dim
ensi
pan
jan
g a
nta
r L
ock
Par
t 4
91.6
mm
.
Pen
guk
ura
n m
eng
gu
nak
an p
art p
rog
ram
dan
des
ain
JIG
ditam
bah
tin
ggi m
enja
di 1
50 m
m.
Mu
dah
dal
am p
eny
imp
anan
den
gan
des
ain
yan
g ri
ng
kas
mak
sim
al tin
ggi 2
50 m
m.
Des
ain
bis
a d
ibo
ng
kar
pas
ang
den
gan
pen
gik
at b
eru
pa
kle
m &
sis
tem
ulir
Mat
eria
l te
ruta
ma
par
t b
ase
men
ggu
nak
an jen
is b
aja
har
den
ing
SK
D 1
1
Jen
is p
art y
ang
dig
unak
an m
emilik
i k
ual
itas
yan
g k
ok
oh
den
gan
men
ggu
nak
an b
aja
jen
is S
S 4
00.
Po
sisi
Lo
ck P
art d
an S
par
e P
art p
end
uk
ung
tid
ak
men
ghal
ang
i p
oin
t y
ang
ak
an d
iuk
ur.
Fungsi Desain Material
55
3. Matrik Relasi
Metrik relasi adalah matrik yang menghubungkan relasi antara karakteristik teknis
dengan customer need. Dan yang sebagai media penghubung antara karakteristik
teknis dengan customer need, yang memiliki arti dan nilai sesuai hubungannya.
Simbol-simbol tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12.
Tabel 4.12 Simbol Matrik Relasi
No Simbol Arti Nilai
1 Tidak ada hubungan 0
2
Hubungan lemah 1
3
Hubungan sedang 3
4
Hubungan kuat 9
Sumber : Freivalds, Andris, Benjamin W. Niebel, Niebel’s Methods,Standards, and
Work Design, Thirteenth Edition, McGraw-Hill, New York, 2014.
Berdasarkan tabel 4.12 simbol pertama adalah kosong yang mengartikan tidak ada
hubungan yang bernilai nol (0), lalu untuk simbol kedua adalah segitiga kosong
pada bagian dalam (tengah) mengartikan hubungan lemah yang bernilai satu (1)
dan untuk simbol ketiga adalah lingkaran kosong pada bagian dalam (tengah)
mengartikan hubungan sedang yang bernilai tiga (3) dan untuk simbol keempat
adalah lingkaran penuh mengartikan hubungan kuat yang bernilai sembilan (9).
Metrik relasi antara karakteristik teknis dengan customer need dari pengukuran
menggunakan alat ukur CMM menjadi metrik relasi ditampilkan pada tabel 4.13
pada lampiran.
56
Tabel 4.13 Matrik Relasi
Dari tabel diatas menjelaskan dan mendiskripsikan mengenai hubungan yang
paling kuat antara karakteristik teknis atau spesifikasi dengan kebutuhan
pelanggan atau customer needs. Hasil dari menghubungkan karakteristik teknis
atau spesifikasi dengan kebutuhan pelanggan atau customer need tersebut akan
dipergunakan untuk mencari absolute weight.
4. Perhitungan Absolute Weight
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Mat
eria
l te
ruta
ma
par
t b
ase
men
ggu
nak
an jen
is b
aja
har
den
ing
SK
D 1
1
MaterialDesain
Pro
du
ct C
ara
cter
isti
c
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Product Requirement
Alat mudah untuk disimpan.
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM.
Alat kokoh dan tidak mudah rusak.
Alat mudah untuk digunakan.
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.
Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
Jen
is p
art y
ang
dig
unak
an m
emilik
i k
ual
itas
yan
g k
ok
oh
den
gan
men
ggu
nak
an
baj
a je
nis
SS
40
0.
Des
ain
dim
ensi
pan
jan
g a
nta
r L
ock
Par
t 4
91.6
mm
.
Pen
guk
ura
n m
eng
gu
nak
an p
art p
rog
ram
dan
des
ain
JIG
ditam
bah
tin
ggi
men
jad
i 1
50 m
m.
Mu
dah
dal
am p
eny
imp
anan
den
gan
des
ain
yan
g ri
ng
kas
mak
sim
al tin
ggi 2
50
mm
.
Po
sisi
Lo
ck P
art d
an S
par
e P
art p
end
uk
ung
tid
ak m
eng
hal
ang
i p
oin
t y
ang
ak
an
diu
kur.
Fungsi
Po
sisi
Lo
ck P
art d
an S
par
e P
art p
end
uk
ung
tid
ak m
eng
hal
ang
i p
oin
t y
ang
ak
an
diu
kur.
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cter
istic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
207m
m m
engi
kuti
pan
jang
cen
ter
anta
ra k
edua
dru
m
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2 p
ipa
yang
dib
endi
ng s
esua
i den
gan
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inch
, pla
te p
engu
at 8
mm
dan
UN
P
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
mProduct Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cte
rist
ic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
57
Perhitung absolute weight tabel 4.13. (Lampiran 4) akan digunakan untuk
mendapatkan hasil prioritas dari customer needs yang nantinya akan dipakai
dalam perancangan alat bantu pada tahap selanjutnya. Dan untuk rumus
perhitungan absolut weight dapat dilihat pada berikut ini :
Absolute weigth = ∑ i x r
Dengan : i = Tingkat kepentingan customer
r = Relationship rating
Dan berikut contoh perhitungan nilai absolute weight di karakteristik nomor 1
pada tabel 4.13. (Lampiran 4)
Absolute weigth = ∑ i x r
= (9x3.00) + (3x5.00) + (3x4.33)
= 27 + 15 + 12.99
= 54.99
Berikut tabel perhitungan dari absolute weight :
a. Perhitungan nilai Absolute Weight
Berdasarkan hasil perhitungan nilai absolute weight pengukuran menggunakan
alat ukur CMM, berikut adalah urutan prioritas spesifikasi alat bantu yang akan
dibuat :
1. Desain bisa dibongkar pasang dengan pengikat berupa klem & sistem ulir.
2. Pengukuran menggunakan part program dan desain JIG ditambah tinggi
menjadi 150 mm.
3. Desain sesuai dengan kontur material MS Rack, dengan mengatur selisih
ketinggian anatar penampang.
4. Desain dimensi panjang antar Lock Part 491.6 mm.
5. Posisi Lock Part dan Spare Part pendukung tidak menghalangi point yang
akan diukur.
6. Material terutama part base menggunakan jenis baja hardening SKD 11.
7. Jenis part yang digunakan memiliki kualitas yang kokoh dengan
menggunakan baja jenis SS 400.
8. Mudah dalam penyimpanan dengan desain yang ringkas maksimal tinggi
250 mm.
58
5. Analisa perbandingan
Cara menganalisa perbandingan kepuasan konsumen dengan menyebar kuesioner
kepada 3 operator yang mengerjakan pekerjaan pada lampiran 3 dari tingkat
kepentingan masing-masing atribut dalam alat sebelumnya dengan perencanaan
alat bantu batu. Kuesioner menggunakan atribut yang sudah di tentukan diawal.
a. Tingkat Kepuasan
Hasil kuesioner pada lampiran 3 untuk tingkat kepentingan dari pengecekan
sebelum dengan sesudah perbaikan pada tabel 4.14.
Tabel 4.14 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan
Keterangan :
2 1 = Sangat kurang
3 2 = Kurang
4 3 = Cukup
5 4 = Baik
6 5 = Sangat baik
Dari hasil kuesioner diatas, maka dapat dihitung untuk skala kepuasan dengan
rumus seperti pada skala kepentingan. Hasil dari perbandingan dapat dilihat pada
tabel 4.15.
Tabel 4.15 Analisa Perbandingan
No. Customer Needs
Importance Scale
Jig Sebelum
Perbaikan
Jig Setelah
Perbaikan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Alat mudah untuk digunakan. 3 1.00 3 5.00
Alat dapat mempermudah dan mempercepat
dalam proses pengukuran.3 1.00 3 5.00
Alat mudah untuk disimpan. 3 3.00 3 4.00
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.2 1 1.33 1 2 4.67
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. 2 1 1.33 3 5.00
Alat kokoh dan tidak mudah rusak. 3 1.00 3 5.00
Dapat digunakan dalam jangka waktu yang
lama.3 2.00 3 5.00
Skala Likert Rata-
rata
Skala Likert Rata-
rata
Jig Sebelum Perbaikan Jig Setelah Perbaikan
Customer Needs
59
No. Customer Needs
Importance Scale
Jig Sebelum
Perbaikan
Jig Setelah
Perbaikan
1 Alat mudah untuk digunakan. 1.00 5.00
2 Alat dapat mempermudah dan
mempercepat dalam proses pengukuran. 1.00 5.00
3 Alat mudah untuk disimpan. 2.00 4.00
4 Tidak mengganggu saat proses
pengukuran/ pengambilan point/ touching. 1.33 4.67
5 Mudah dalam pemasangan pada mesin
CMM. 1.33 5.00
6 Alat kokoh dan tidak mudah rusak. 1.00 5.00
7 Dapat digunakan dalam jangka waktu yang
lama. 2.00 5.00
Berikut ini adalah cara menghitung analisa perbandingan dari hasil kuesioner
tingkat kepuasan antara jig sebelum dengan sesudah perbaikan :
1. Sebelum perbaikan :
= 1.0
2. Setelah perbaikan :
= 5.0
6. Diagram House of Quality
ΣN' (1×a) + (2×b) + (3×c) + (4×d) + (5×e)
N 3=
ΣN' (1×a) + (2×b) + (3×c) + (4×d) + (5×e)
N 3=
(1x3) + (2x0) + (3x0) + (4x0) +(5x0)
3 =
(1x0) + (2x0) + (3x0) + (4x0) + (5x3)
3 =
60
Setelah dilakukan langkah-langkah dalam house of quality dari respon teknis
sampai dengan absolute importance dari alat yang akan dibuat. Selanjutnya semua
langkah-langkah tersebut digabungkan pada tabel house of quality. Pada tabel ini
menerangkankan secara keseluruhan dari alat bantu yang akan dibuat, mulai dari
customer need, spesifikasi product, hubungan antara customer need dengan
spesifikasi, hubungan antar spesifikasi, benchmarking customer need sampai
dengan benchmarking spesifikasi produk yang akan dibuat dengan alat yang
sudah ada. Ditabel ini juga ditampilkan importance scale dari customer, lalu nilai
target dari perusahaan untuk alat tersebut dan juga memperlihatkan rangking
masing-masing spesifikasi dari alat yang akan dibuat. Dan untuk lebih jelasnya
kita lihat pada tabel house of quality dari masing-masing alat tersebut.
Tabel 4.16 House of Quality
61
4.5 Detail Alat Bantu
Dalam menggambar desain alat bantu ini, software yang digunakan yaitu software
SOLIDWORKS Versi 2013. Software ini merupakan perangkat lunak Computer
Aided Design untuk menggambar benda 3D ataupun 2D. Setelah mengupulkan
data dari kebutuhan rancangan sampai penentuan spesifikasi produk, perancangan
desain alat bantu akan mengacu pada hal tersebut seperti terlihat pada gambar 4.9
dan 4.10 dengan detail per part pada gambar 4.11, 4.12, 4.13 dan 4.14.
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
1.00 5.00
Brenchmarking
Jig MS
Rack
Sebelum
Perbaikan
Jig MS
Rack
Setelah
Perbaikan
2 1 6 7
1.00 5.00
1.33 5.00
1.00 5.00
5 4 4 4
20% 9% 9%
5 4 4 4
2 1 1 1 1
4 4 5
1 1 1
4 4 5
8% 15% 12%
Jig Pengukuran MS Rack
Jig Sebelum Perbaikan
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
5
5
4
12% 15%
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. 4.33
Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. 3.33
Alat kokoh dan tidak mudah rusak. 3.33
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.5.00
Memiliki desain yang menarik. 2.33
Jen
is p
art
yan
g d
igu
nak
an m
emil
iki
ku
alit
as y
ang
ko
ko
h d
eng
an
men
gg
un
akan
baj
a je
nis
SS
40
0.
Product Requirement
Alat mudah untuk digunakan. 3.00
Pro
du
ct
Ca
ra
cte
ris
tic
Imp
orta
nce t
o C
ust
om
er
Des
ain
dim
ensi
pan
jan
g a
nta
r L
ock
Par
t 4
91
.6 m
m.
Pen
gu
ku
ran
men
gg
un
akan
par
t p
rog
ram
dan
des
ain
JIG
dit
amb
ah t
ing
gi
men
jad
i 1
50
mm
.
Po
sisi
Lo
ck P
art
dan
Sp
are
Par
t p
end
uk
un
g t
idak
men
gh
alan
gi
po
int
yan
g
akan
diu
ku
r.
Mat
eria
l te
ruta
ma
par
t b
ase
men
gg
un
akan
jen
is b
aja
har
den
ing
SK
D 1
1
Mu
dah
dal
am p
eny
imp
anan
den
gan
des
ain
yan
g
rin
gk
as m
aksi
mal
tin
gg
i
25
0 m
m.
Des
ain
ses
uai
den
gan
ko
ntu
r m
ater
ial
MS
Rac
k,
den
gan
men
gat
ur
seli
sih
ket
ing
gia
n a
nat
ar p
enam
pan
g.
Po
sisi
Lo
ck P
art
dan
Sp
are
Par
t p
end
uk
un
g t
idak
men
gh
alan
gi
po
int
yan
g
akan
diu
ku
r.
Fungsi Desain Material
1.00 5.00
Alat mudah untuk disimpan. 2.33 2.00 4.00
1.67 4.00
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.3.67 1.33 4.67
8 3 5
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct C
ara
cter
istic
Import
an
ce to C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
mark
ing
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
207m
m m
engi
kuti
pan
jang
cen
ter
anta
ra k
edua
dru
m
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2 p
ipa
yang
dib
endi
ng s
esua
i den
gan
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inch
, pla
te p
engu
at 8
mm
dan
UN
P
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat) P
anja
ng ji
g di
buat
22
07m
m m
engi
kuti
pan
jang
cen
ter
anta
ra k
edua
dru
m
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat) P
anja
ng ji
g di
buat
22
07m
m m
engi
kuti
pan
jang
cen
ter
anta
ra k
edua
dru
m
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
Product Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
mProduct Requirement Fungsi Material
4,00 1,50 4,25
4,25 1,25 4,50
4,75 1,00 4,75
4,50 1,25 4,25
4,00 1,00 4,50
4 5 5 4 5
1 1 1 1 2
4 5 5 4 5
58,25 68,5 54,75 40,5 40
3 2 1 5 4
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Alat bantu yang menghilangkan proses penganjalan
shuft adjuster brake
Pro
du
ct
Ca
racte
rist
ic
Imp
ort
an
ce t
o C
ust
om
er
Desain
Alat bantu yang dapat menyesuaikan panjang axle
Alat bantu yang tidak membuat drum axle bergerak
sendiri saat proses
Alat bantu yang dapat mempermudah proses memutar
shuft axle
Alat bantu yang mampu menopang axle
Jig Pengganjal Axle
Ganjal Manual
Nilai Target
Absolute Weight
Rangking
Bre
nch
ma
rkin
g
Ganjal ManualJig Pengganjal
Axle
= 1 (Hubungan lemah)
= 3 (Hubungan sedang)
= 9 (Hubungan kuat)
Pan
jang
jig
dibu
at 2
20
7mm
men
giku
ti p
anja
ng c
ente
r an
tara
ked
ua d
rum
axle
Jig
diba
ut p
enah
andr
um a
xle
dar
i 2
pip
a ya
ng d
iben
ding
ses
uai d
enga
n
kon
turd
rum
axl
ede
ngan
leba
r 45
1,2
mm
Tin
ggi p
enah
an s
huft
adj
uste
r br
ake
300
mm
Jig
dib
uats
huft
axl
eda
pat b
erpu
tar
deng
an m
udah
Mat
eria
l men
ggun
akan
pip
a 2
inc
h, p
late
pen
guat
8m
m d
an U
NP
100m
m x
50m
m
62
a. General Jig
Gambar 4.9 Desain General Jig
Memiliki fungsi untuk menambah ketinggian jig MS Rack sehingga probe
dapat berakselerasi dengan lebih bebas dan tidak khawatir akan menabrak
bidang meja CMM.
b. Jig Pengukuran MS Rack
Gambar 4.10 Desain Jig MS Rack
63
Jig ini terdiri dari beberapa komponen penyusun, yaitu :
Base sebagai dasar assembling, dimana komponen ini memiliki lubang
sesuai dengan jarak tiap tipe produk dengan material SKD 11.
Gambar 4.11 Desain Base
Lock part sebagai shaft sliding yang akan digabungkan dengan lock set.
64
Gambar 4.12 Desain Lock Part
Lock Set sebagai pengunci material saat seadang melakukan
pengukuran agar material tetap stabil dan tidak bergeser/ bergerak dari
posisi awal setelah koordinat dikunci.
65
Gambar 4.13 Desain Lock Set
Stand Part memiliki fungsi sebagai dudukan produk yang diukur agar
permukaan antar bidang sama.
66
Gambar 4.14 Desain Stand Part
4.7.1 Biaya Pembuatan Alat Bantu
Dalam biaya pembuatan alat bantu perusahaan melibatkan supplier dalam
memberikan penawaran harga, lama waktu pembuatan dan materialnya untuk
pembuatan alat bantu yang berjumlah empat jig untuk proses sub assy axle. Untuk
penawarn biaya alat bantu dapat dilihat pada gambar 4.15.
67
Gambar 4.15 Penawaran Jig MS Rack
Sumber : PT.Hyunday Boteco Indonesia, 2018
Berdasarkan gambar 4.15 penawaran harga pembuatan alat bantu diserahkan
kepada PT.Hyundai Boteco Indonesia dengan besaran biaya total pembuatan jig
sebesar Rp. 20,718,165.53 belum termasuk biaya PPN dengan waktu pembuatan
selama 21 hari kerja.
4.8 Penerapan Desain Alat Bantu
Penerapan desain alat bantu dilakukan untuk melihat bahwa rancangan perbaikan
yang direkomendasikan dapat diwujudkan untuk mengurangi waktu pada proses
pengukuran menggunakan alat ukur CMM. Berikut ini adalah wujud dari
penerapan rancangan perbaikan pada gambar 4.16.
68
Gambar 4.16 Pengukuran MS Rack Setelah Perbaikan
4.9 Evaluasi Hasil
4.9.1 Evaluasi Peta Aliran Proses Inspection Setelah Perbaikan
Hasil dari analisa pada peta aliran proses untuk dapat menggambarkan penurunan
waktu setelah implementasi alat bantu yang baru. Berikut adalah hasil peta aliran
proses dari inspection pada tabel 4.17.
Tabel 4.17 Peta Aliran Proses Sub Assy Axle Setelah Perbaikan
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
1 Mengambil Jig 7
2 Mengikat Jig dengan meja pengukuran
dengan baut klem 14
3 Mengganjal Jig (kerataan)
30
4 Bejalan menuju Meja Material 2
5 Menggambil material
8
6 Memilih material sesuai urutan
7
7 Membersihkan material
16
8 Bejalan menuju Meja CMM 2
9 Memasang material
15
10 Setting kerataan
72
11 Melepas material
9
12 Berpindah menuju computer 2
13 Membuka program pengukuran
5
14 Berpindah menuju CMM 2
69
FLOW PROCESS CHART
: Operasi : Inspeksi : Penyimpanan Nama komponen : MS Rack
Nama proses : Inspection
MS Rack : Transportasi : Menunggu
Bagian : Inspection
NO URAIAN PROSES Simbol Waktu
(detik)
15 Membuat plan
12
16 Berpindah menuju computer 1
17 Melakukan konfirmasi & perintah baru
11
18 Berpindah menuju CMM 2
19 Membuat origin
8
20 Berpindah menuju computer 2
21 Melakukan konfirmasi & perintah baru
13
22 Berpindah menuju CMM 2
23 Membuat axis Jig
13
24 Berpindah menuju komputer 2
25 Melakukan konfirmasi & perintah baru
21
26 Berpindah menuju CMM 2
27 Memasang material
39
28 Berpindah menuju komputer 2
29 Melakukan konfirmasi & perintah baru 20
30 Program pengukuran running 734
31 Berpindah menuju CMM 2
32 Memasang jig M6 34
33 Berpindah menuju komputer 2
34 Melakukan konfirmasi & perintah baru 16
35 Berpindah menuju CMM 2
36 Memasang jig M36 12
37 Berpindah menuju computer 2
38 Melakukan konfirmasi & perintah baru 16
39 Melakukan konfirmasi 13
40 Close protocol 10
41 Melepas material 8
TOTAL 1192
TOTAL (Menit)
19.87
4.9.2 Perbandingan Waktu Total Pengukuran CMM
Dengan berbaikan yang sudah dilakukan, maka dilakukan perbandingan waktu
antar waktu sebelum perbaikan dan setelah perbaikan agar dapat melihat seberapa
besar hasil perbaikan yang didapat dan berikut adalah hasil perbandingan waktu
sbelum dan sesudah perbaikan, dapat dilihat pada tabel 4.18 dan gambar 4.15.
70
Tabel 4.18 Perbandingan Waktu Sebelum dan Sesudah Perbaikan Inspection
Proses
Insp. CMM
Sebelum
Perbaikan
Insp. CMM
Setelah
Perbaikan
Waktu
(Menit) 73.23333 19.86667
Presentase penurunan 72.86631%
Sumber: Pengolahan Data, 2018
Gambar 4.17 Perbandingan Waktu Sebelum dan Setelah Inspection
Berdasarkan tabel 4.18 dan diagram 4.17 diatas hasil perbaikan pengukuran CMM
turun sebesar 72.87% dari waktu sebelumnya 73.23 menit per produk menjadi
19.87 menit per produk. Maka dapat dikatakan perbaikan pada proses pengukuran
CMM ini berhasil karena proses pengukuran lebih cepat 53.36 menit per produk
dari waktu sebelumnya.
71
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari keseluruhan langkah yang sudah dilakukan dari menganalisa masalah sampai
dengan perancaan alat bantu dan implementasi alat bantu. Didapatkanlah
kesimpulan dari penelitian tersebut. Berikut hasil kesimpulannya :
1) Cara mengidentifikasi penyebab aktivitas non added value pada proses
inspection :
Dengan menggunakan diagram pareto diperoleh simpangan waktu
terbesar.
Diteruskan dengan Peta Aliran Proses, yaitu melakukan pengamatan pada
aktivita-aktivitas di dalam inspection.
Berikutnya menentukan masalah awal yaitu memilih masalah mana yang
bisa dianalisa.
2) Cara meminimalisir atau menghilangkan aktifitas non added value pada
proses inspection :
Melakukan proses perancangan desain dengan menggunakan metode
QFD (quality funtion development) untuk memenuhi kebutuhan alat
bantu yang diperlukan customer dalam melakukan proses inspection.
Implementasi perbaikan adalah dimulainya penerapan alat bantu dan
dilakukan analisa ulang proses pengukuran untuk mengetahui waktu
setelah perbaikan.
Evaluasi hasil dengan mambandingkan data peta aliran proses sebelum
perbaikan dengan setelah melakukan perbaikan dan dilihat seberapa
besar penghematan yang diperoleh.
3) Penghematan yang diperoleh setelah adanya perbaikan :
Waktu proses inspection menggunakan alat ukur CMM yang berkurang
dari 53.36 menit/produk turun dengan presentasi penurunan 72.87%
sebesar 73.23 menit/produk menjadi 19.87 menit/produk.
72
5.2 Saran
Untuk dapat mengoptimalkan alat bantu yang sudah di buat, maka saran untuk
perusahaan untuk mendukung pengadaan :
Training fungsi dan penggunaan alat bantu tersebut.
Dibuatkan standart oprasonal (SOP) untuk alat bantu tersebut.
73
DAFTAR PUSTAKA
ASME. ASME Standard-Operation and Flow Process Charts, ANSI Y15.3-1974.
New York: American Society of Mechanical Engineers, 1974.
Barnes, Ralph M. Motion and Time Study: Design and Measurement of Work. 7th
ed. New York: John Wiley & Sons, 1980.
Besterfield, Dale H., Carol Besterfield, Glen H. Besterfield and Mary Besterfield.
Total Quality Management. New Jersey : Prentice Hall, 2003.
Cohen Lou, Quality Function Deployment:How To Make QFD Work For You,
Addison-Wesley Publishing Company, USA, 1995.
Freivalds, Andris, Benjamin W. Niebel, Niebel’s Methods,Standards, and Work
Design, Thirteenth Edition, McGraw-Hill, New York, 2014.
Hoffman, Edward G., Jig and Fixture Design, Delmar, University Michigan,
1996.
Maynard, H.B, Industrial Engineering Handbook. New York:Mc Graw Hill, 1971.
Pinem Mhd. Daud, Catia Si Jago Desain Tiga Dimensi Versi 5R-16, Lingua kata,
Surabaya, 2009.
Wijaya Tony, Manajemen kualitas jasa: Desain Serqual,QFD dan Kano, PT.
Index, Yogyakarta, 2011.
74
LAMPIRAN
Lampiran 1
75
Lampiran 1 (Lanjutan)
76
Lampiran 1 (Lanjutan)
77
Lampiran 2
78
Lampiran 2 (Lanjutan)
79
Lampiran 2 (Lanjutan)
80
Lampiran 2 (Lanjutan)
81
Lampiran 2 (Lanjutan)
82
Lampiran 2 (Lanjutan)
83
Lampiran 2 (Lanjutan)
84
Lampiran 3 (Lanjutan)
85
Lampiran 3 (Lanjutan)
86
Lampiran 3 (Lanjutan)
87
Lampiran 3 (Lanjutan)
88
Lampiran 3 (Lanjutan)
89
Lampiran 3 (Lanjutan)
90
Lampiran 4
Tabel 4.19 Nilai Absolute Weight
Alat mudah untuk digunakan. Kuat 9 3.00 27.00
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.Sedang 3 5.00 15.00
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. Sedang 3 4.33 12.99
Alat mudah untuk digunakan. Kuat 9 3.00 27.00
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.Sedang 3 5.00 15.00
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.Sedang 3 3.67 11.01
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. Sedang 3 4.33 12.99
Alat mudah untuk digunakan. Sedang 3 3.00 9.00
Alat mudah untuk disimpan. Kuat 9 2.33 20.97
Memiliki desain yang menarik. Sedang 3 1.67 5.01
Alat mudah untuk digunakan. Sedang 3 3.00 9.00
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.Sedang 3 5.00 15.00
Alat mudah untuk disimpan. Lemah 1 2.33 2.33
Memiliki desain yang menarik. Kuat 9 1.67 15.03
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.Sedang 3 3.67 11.01
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. Sedang 3 4.33 12.99
Alat mudah untuk digunakan. Lemah 1 3.00 3.00
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.Sedang 3 5.00 15.00
Alat mudah untuk disimpan. Lemah 1 2.33 2.33
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.Kuat 9 3.67 33.03
Alat mudah untuk digunakan. Sedang 3 3.00 9.00
Alat dapat mempermudah dan mempercepat dalam
proses pengukuran.Sedang 3 5.00 15.00
Alat mudah untuk disimpan. Sedang 3 2.33 6.99
Memiliki desain yang menarik. Sedang 3 1.67 5.01
Tidak mengganggu saat proses pengukuran/
pengambilan point/ touching.Sedang 3 3.67 11.01
Mudah dalam pemasangan pada mesin CMM. Kuat 9 4.33 38.97
Alat kokoh dan tidak mudah rusak. Kuat 9 3.33 29.97
Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedang 3 3.33 9.99
Alat kokoh dan tidak mudah rusak. Sedang 3 3.33 9.99
Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kuat 9 3.33 29.97
440.59
1
6
6
Jenis part yang digunakan
memiliki kualitas yang kokoh
dengan menggunakan baja
jenis SS 400.
Material terutama part base
menggunakan jenis baja
hardening SKD 11
Desain bisa dibongkar pasang
dengan pengikat berupa klem
& sistem ulir
5
39.96
39.96
7
8
Posisi Lock Part dan Spare
Part pendukung tidak
menghalangi point yang akan
diukur.
4
2
8
3
1
2
3
4
Desain sesuai dengan kontur
material MS Rack, dengan
mengatur selisih ketinggian
anatar penampang.
Mudah dalam penyimpanan
dengan desain yang ringkas
maksimal tinggi 250 mm.
Pengukuran menggunakan
part program dan desain JIG
ditambah tinggi menjadi 150
mm.
Desain dimensi panjang antar
Lock Part 491.6 mm.
553.36
85.98
7
Absolute
WeightRangking
12%
20%
9%
9%
%
12%
15%
8%
15%65.36
Tingkat
Kepentingan i x r
54.99
66.00
34.98
No Spesifikasi Produk Customer Neds Korelasi Nilai (r)
91
Lampiran 5
Lampiran 6
92
Lampiran 7
93
Lampiran 8
94
Lampiran 9
95
Lampiran 10