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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN PARA SPARTA SHOES SAS. Arévalo Sandoval Jeymi Tatiana 20171377041 Martin Fernández Lina Yised 20171377076 Gustavo Pedraza Poveda Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad Tecnológica. Ingeniería de producción Bogotá D.C 2019

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, EN EL ÁREA DE

PRODUCCIÓN PARA SPARTA SHOES SAS.

Arévalo Sandoval Jeymi Tatiana 20171377041

Martin Fernández Lina Yised 20171377076

Gustavo Pedraza Poveda

Docente

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Facultad Tecnológica.

Ingeniería de producción

Bogotá D.C

2019

Page 2: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

INTRODUCCIÓN

Actualmente el sector manufacturero se ha visto enfrentado a diversos retos debido

al contante cambio en la industria, además de los altos niveles de exigencia por

parte de los consumidores ya que hay una mayor oferta en el sector. Las

metodologías lean se han convertido en una de las herramientas más eficientes

para las organizaciones, ya que les permiten mejorar diversos aspectos de la misma

y mantenerse vigente en el mercado.

Las 5’S - orden y aseo son la base de implementación de la gran mayoría de las

metodologías Lean, ya que ayudan a mantener y mejorar el orden y la limpieza en

el entorno laboral, permitiendo aumentar la seguridad y reducir las pérdidas,

eliminando las causas raíces que las originan.

Teniendo en cuenta que en la organización se han presentado situaciones que han

generado reprocesos en las diferentes áreas, se ha efectuado el presente proyecto

de 5’S - Orden y Aseo en el área de PRODUCCIÓN de SPARTA SHOES SAS con

el fin de identificar oportunidades de mejora que redunden en el bienestar de los

trabajadores y que permitan una mejora en los procesos operativos.

Se realiza una inspección inicial, con el fin de identificar el estado actual de la

organización en cuanto a orden y limpieza, en la cual se identifican los diferentes

riesgos que se presentan y los aspectos en los cuales se puede mejorar.

Posteriormente se evalúan los riesgos para generar un plan de acción que mitiguen

los mismos. Debido a que la empresa no cuenta con una definición de sus procesos

se generan unos estándares de operación en los cuales se identifican las

actividades a realizar, materiales y la duración de cada una, permitiendo identificar

aquellas que no generan valor al proceso.

La implementación de esta metodología permite mejorar todas las áreas de una

organización y es adaptable a cualquier sector, lo cual se convierte en una gran

ventaja competitiva para las organizaciones además de generar un cambio cultural

y desarrollo a nivel profesional. Al ser la base de muchas metodologías lean se debe

estar en constante actualización.

Page 3: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

CONTENIDO

1. Problema ........................................................................................................ 7

1.1. Descripción: .............................................................................................. 7

1.2. Formulación: ............................................................................................. 7

2. Objetivos ......................................................................................................... 7

2.1. Objetivo general ....................................................................................... 7

2.2. Objetivos específicos ................................................................................ 7

3. Delimitación o alcance .................................................................................... 8

4. Justificación .................................................................................................... 8

5. Plan de trabajo ................................................................................................ 8

5.1. Diagnóstico inicial 5s - Evaluar el orden y limpieza actual. ........................ 9

5.2. Identificación, evaluación y valoración de riesgos. .................................... 9

5.3. Definición de estándares de producción, seguimiento y control. ............... 9

5.4. Toma de tiempos de producción y despacho. ........................................... 9

5.5. Elaboración de informe y propuestas de mejora. ...................................... 9

5.6. Entrega de documentos soporte para implementación. ............................. 9

6. Marco de referencia ...................................................................................... 10

6.1. Sector económico .................................................................................... 10

6.2. La organización ...................................................................................... 10

6.3. Misión ..................................................................................................... 10

6.4. Visión ...................................................................................................... 10

6.5. Organigrama ........................................................................................... 11

7. Marco teórico ................................................................................................ 11

8. Marco Legal .................................................................................................. 14

8.1. Decreto 1072/2015 ................................................................................. 14

8.2. RESOLUCIÓN 2400/1979 ...................................................................... 14

9. Recursos ....................................................................................................... 15

9.1. Humanos: ............................................................................................... 15

10. Resultados esperados. ............................................................................... 15

11. Cronograma ............................................................................................... 16

12. Descripción del proceso ............................................................................. 17

12.1. Diagrama de flujo .................................................................................. 17

12.2. Productos elaborados por SPARTA SHOES SAS ................................ 18

Page 4: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

12.3. Diagrama Grafico de un producto .......................................................... 23

13. Diagnóstico inicial 5s - Evaluar el orden y limpieza actual ................ 25

13.1. Propuestas de mejora .......................................................................... 35

13.2. Formato de evaluación de metodología 5s .......................................... 37

......................................................................................................................... 38

14. Identificación, evaluación y valoración de riesgos. ........................... 38

15. Definición de estándares de producción, seguimiento y control. ..... 44

15.1. Toma de tiempos de producción y despacho: ...................................... 46

15.2. Distribución actual................................................................................ 48

15.3. Redistribución de planta ...................................................................... 50

15.4. Lista de chequeo despeje de línea ....................................................... 52

16. Conclusiones .............................................................................................. 53

ANEXO 1. Costos de propuestas de mejora de 5S .............................................. 54

Anexo 2. Estándares de trabajo duración de actividades y descripción de

actividades (xls. Anexo 2) .................................................................................... 55

20. Bibliografía ................................................................................................. 56

Page 5: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Organigrama (Los autores, 2019) .......................................................... 11

Figura 2 Diagrama de Proceso ASME (Los autores, 2019) .................................. 17

Figura 3 Diagrama de proceso gráfico, (Los autores, 2019) ................................. 23

Figura 4 Diagrama de proceso gráfico pre montaje, (Los autores,2019) .............. 24

Figura 5 Diagrama de proceso gráfico centro montaje, (Los autores,2019) ......... 24

Figura 6 Diagrama de proceso grafico finizaje (Los autores, 2019) ...................... 25

Figura 7 Formato evaluación 4s (Los autores, 2019) ........................................... 37

Figura 8 Calificación 5S (Los Autores, 2019) ....................................................... 38

Figura 9 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, (Los autores,

2019).................................................................................................................... 40

Figura 10 Resumen de Peligros (Los autores, 2019) ........................................... 41

Figura 11 Mapa de Señaletica Nivel 1 (Los autores, 2019) .................................. 42

Figura 12 Mapa de señalétina nivel 2 (Los autores, 2019) ................................... 43

Figura 13 Estandares de trabajo "Descripción de actividades", (Autores,2019) ... 45

Figura 14 Formato estándares de trabajo "Duración de Actividades", (Los autores,

2019).................................................................................................................... 46

Figura 15 Distribución de planta actual Nivel 1, (Autores,2019) ........................... 48

Figura 16 Distribución de planta actual Nivel 2, (Autores, 2019) .......................... 49

Figura 17 Distribución de planta Propuesta Nivel 1, (Autores, 2019).................... 50

Figura 18 Plano de distribución Propuesto Nivel 2, (Autores, 2019) ..................... 51

Figura 19 Formato Lista de chequeo despeje de línea (Lo autores, 2019) ........... 52

Figura 20 Reducción de tiempos de producción (Los autores, 2019) ................... 52

Page 6: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Cronograma de actividades, (Los autores, 2019) .................................... 16

Tabla 2 Productos SPARTA SHOES SAS (Los autores, 2019) ............................ 19

Tabla 3 Material SPARTA SHOES SAS, (Los autores, 2019) .............................. 22

Tabla 4 Diagnóstico inicial 5S (Los Autores, 2019) .............................................. 35

Tabla 5 DOFA Riesgos Laborales (Los Autores, 2019) ........................................ 39

Tabla 6 Tiempos de producción del proceso de producción calzado calle caballero,

(Los autores, 2019) .............................................................................................. 47

Page 7: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

1. Problema

1.1. Descripción:

La producción es una de las áreas esenciales en el sector manufacturero, por tanto

el orden y la limpieza en cada uno de sus procesos puede llegar a afectar el

bienestar del personal al igual que la calidad del producto final.

Actualmente la empresa SPARTA SHOES SAS presenta un alto índice de

devoluciones, en donde se han presentado casos de un 100% de no conformes en

las entregas de los pedidos.

Al hacer un análisis de las razones por las cuales se presentan dichas devoluciones,

se identifica la falta de conocimiento del proceso, falta de herramientas y falta de

señalización de los materiales de trabajo.

Adicionalmente se ha identificado una gran variabilidad en los tiempos de

producción y aumento de tiempos muertos, los cuales están afectando los

presupuestos previamente establecidos.

1.2. Formulación:

¿Cómo implementar la metodología 5s en la empresa SPARTA SHOES

garantizando una mejora en sus procesos de producción y mejoramiento en la

calidad de sus productos?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Estructurar una propuesta de implementación de la metodología 5S, en el área de

producción para la empresa de Calzado SPARTA SHOES SAS.

2.2. Objetivos específicos

• Mejorar el orden y limpieza en el área de trabajo.

• Reducir los riesgos de trabajo.

• Disminuir el tiempo muerto y reducción en tiempo de producción.

• Estandarizar los procesos.

Page 8: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

3. Delimitación o alcance

SPARTA SHOES SAS se encuentra situada en el departamento de Cundinamarca,

ciudad Bogotá, en el barrio Restrepo, y está constituida como una Sociedad por

Acciones Simplificada.

Este proyecto se realizará en un plazo no mayor a dos meses donde se incluirá el

área de producción y despachos realizando una propuesta de implementación de la

metodología 5S.

Se le proporcionara a la empresa un diagnóstico inicial en el cual se identificarán

todos los aspectos a mejorar de acuerdo a orden y limpieza además de los formatos

para la respectiva implementación de la metodología y mejoramiento de los

procesos.

4. Justificación

SPARTA SHOES SAS cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de

calzado para dotación industrial y de uso administrativo, en donde sus principales

clientes son las entidades estatales, empresas comercializadoras de implementos

de dotación y empresas privadas, por lo cual deben garantizar la calidad de sus

productos.

Actualmente la empresa presenta inconvenientes debido a devoluciones de sus

despachos por falencias en la calidad del producto, por tanto, se propone realizar

una mejora, implementando la metodología 5s en las áreas de producción y

despachos, lo que pretende mejorar las condiciones de trabajo, garantizando que

se tenga un área de trabajo más cómoda, limpia y segura, así como mejorar la

eficiencia de los procesos.

5. Plan de trabajo

Para el desarrollo de la propuesta de implementación de la metodología 5s

en la organización SPARTA SHOES SAS, se proponen las siguientes fases

de trabajo, mediante las cuales se espera dar respuesta a los objetivos

planteados previamente y así mejorar los niveles de calidad y capacidad de

respuesta de la empresa.

Page 9: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

5.1. Diagnóstico inicial 5s - Evaluar el orden y limpieza actual.

Se identificarán las condiciones actuales en cuanto a clasificación, orden y

limpieza en el área de producción y de despachos, determinando que

aspectos se pueden mejorar a corto, mediano y largo plazo.

5.2. Identificación, evaluación y valoración de riesgos.

Se identificarán los riesgos presentes en la organización y en el entorno

laboral, dando una calificación de acuerdo al nivel de criticidad de cada uno

para así generar un plan de acción que mitigue o elimine los mismos.

5.3. Definición de estándares de producción, seguimiento y control.

Se realizará una identificación de cada uno de los procesos y se establecerá

un parámetro de sus pasos determinando la manera correcta de realizarlo,

elementos a usar y tiempos. Esto permitirá garantizar la calidad de los

productos y reducir los desperdicios del material utilizado.

5.4. Toma de tiempos de producción y despacho.

En esta etapa se realizará una toma de tiempos de cada uno de los procesos

realizados en el área de producción y en el área de despachos, definiendo

cada uno de sus procesos. Identificando las actividades en las cuales se

genera un impacto con la implementación de la metodología.

5.5. Elaboración de informe y propuestas de mejora.

Después de realizar el diagnóstico inicial, se compilará la información para

realizar diferentes propuestas de mejora que puedan agilizar la

implementación de la metodología 5S en la empresa.

5.6. Entrega de documentos soporte para implementación.

Se programará una reunión con el gerente general de SPARTA SHOES SAS

para realizar una entrega oficial de los hallazgos, propuestas de mejora y

documentos soporte para que se pueda realizar la implementación de la

metodología y realizar sus respectivos seguimientos.

Page 10: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

6. Marco de referencia

6.1. Sector económico

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela.

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel.

4643 Comercio al por mayor de calzado.

4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

6.2. La organización

Sparta Shoes S.A.S es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y

comercialización de calzado institucional y casual, haciendo uso de los implementos

y tecnologías apropiadas con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de

nuestros clientes, colaboradores y socios.

6.3. Misión

Sparta Shoes SAS es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y

comercialización de calzado formal y casual para caballero, haciendo uso de las

herramientas y tecnologías apropiadas con el fin de satisfacer las necesidades y

expectativas de nuestros clientes, colaboradores y socios.

6.4. Visión

Seremos para el año 2025 una compañía productora y comercializadora líder en el

mercado a nivel nacional, reconocida por su productividad, competitividad, diseño,

calidad, confort y diversificación en sus productos y compromiso con la sociedad y

el medio ambiente.

Page 11: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

6.5. Organigrama

Figura 1 Organigrama (Los autores, 2019)

7. Marco teórico

5S es una metodología de gestión japonesa, para promover un lugar de trabajo

más seguro, más limpio y mejor organizado.

Se inició en Toyota en los años 60s con el objetivo de lograr lugares de trabajo

mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente, para

conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral.

SEIRI – CLASIFICAR

Page 12: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Clasificación y descarte, separando las cosas innecesarias de las necesarias,

manteniendo sólo las necesarias.

Las necesarias deben estar en el número adecuado y el lugar conveniente.

1. Seleccionar es retirar del lugar de trabajo todos los artículos que no son

necesarios, así que en esta etapa se debe eliminar todo aquello que no

necesita o no se sabe si realmente se necesita, para liberar espacio.

2. Los objetos seleccionados como no necesarios se identifican y confinan en un

área de cuarentena definida previamente.

Criterios para clasificar

Uso cotidiano

Constantemente: Colócalos cerca del área de trabajo.

Diariamente: Colócalos a una corta distancia del área de trabajo.

Semanalmente: Almacénalos en el lugar de trabajo al alcance de la mano.

Uso ocasional

Algunas veces al mes: Almacénalos en un sitio preciso dentro del área de

trabajo.

Semestralmente o luego de unos meses: Almacénalos en estantes,

archivadores comunes.

Uso rara vez

Unas veces al año.- Pasado un año: Almacénalos en estantes muy alejados

o en Archivo o deséchalos.

SEITON - ORDENAR

Ordenar los artículos que seleccionamos como necesarios en nuestro trabajo,

estableciendo un lugar específico para cada cosa, de manera que se facilite su

identificación, localización, disposición y regreso al mismo lugar después de

usarla.

1. Dividir nuestra área de trabajo en partes manejables y fácilmente

identificables

2. Generar una guía de ubicaciones.

3. Establecer sitios para cada objeto.

4. Ordenar verticalmente. No ubicar nada en el piso.

Page 13: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

SEISON – LIMPIAR

Eliminar la suciedad, tomando en cuenta que al hacer limpieza también estamos

inspeccionando. Así podemos descubrir problemas potenciales antes de que se

conviertan en críticos

Menos limpias cuando menos ensucias.

No tires las cosas al piso.

Mantén limpio pisos, paredes, techos, pasillos, ventanas y ropa de trabajo.

Identifica y elimina fuentes de suciedad.

Verifica la funcionalidad, avería o defecto de materiales y equipos.

Si es necesario solicita inmediatamente la reparación o sustitución de

materiales y equipos.

Verifica la funcionalidad, avería o defecto de materiales y equipos.

Si es necesario solicita inmediatamente la reparación o sustitución de

materiales y equipos.

SEIKETSU – ESTANDARIZAR

Lograr que los procedimientos, prácticas y actividades se ejecuten

consistentemente y de manera regular para asegurar que la selección, la

organización y la limpieza se mantengan en las áreas de trabajo.

Integrar las actividades de 5’s en el trabajo regular.

Evaluar los resultados.

SHITSUKE – DISCIPLINA

Convertir en un hábito las actividades de las 5’s, manteniendo correctamente los

procesos generados a través del compromiso de todos.

Campañas de promoción a lo que se ha ganado.

Organizar visitas a las instalaciones

Proporcionar capacitación continua

Juntas de seguimiento

Campañas de difusión

SHITSUKE - DISCIPLINA

Respetando las normas

Aplicando las normas

Page 14: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Reflexión y Autocontrol

Respeto por sí mismo y por los demás

¿Qué se obtiene de la aplicación de las 5S?

Satisfacción en el trabajo

Disminución del trabajo de limpieza

Reducción del almacenamiento masivo

Identificación de elementos no funcionales

Fortalecimiento de la autodisciplina

Espacios despejados y ordenados

Disminución de tiempos de búsqueda

Conservación del espacio de trabajo

Mejora de la seguridad en el entorno laboral

8. Marco Legal

8.1. Decreto 1072/2015

El empleador o contratante debe aplicar una metodología sistemática (metodología

5’s), que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no,

máquinas y equipos, centros de trabajo y todos los trabajadores

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita

identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con

el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando

mediciones ambientales cuando se requiera.

8.2. RESOLUCIÓN 2400/1979

Art 25. En los establecimientos de trabajo; los comedores, casinos y cafeterías se

deberán ubicar fuera de los lugares de trabajo, y separados de otros locales, y de

focos insalubres o molestos.

Art 29. Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios

deberán mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. Por ningún

motivo se permitirá la acumulación de polvo, basuras y desperdicios.

Art. 267. El cableado de máquinas, dispositivos y/o equipos deberá ser provisto de

la adecuada protección por medio de canaletas o resguardos eléctricos que encierre

éstas partes expuestas a riesgos de accidente.

Page 15: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Art. 396. No se deberán almacenar (apilar) materiales y elementos sobre y debajo

de los puestos de trabajo que impidan el movimiento en MMSS y MMSS.

9. Recursos

9.1. Humanos:

• Gerente General

• Jefe de producción

• Asistente de producción

• Supervisor de Producción.

10. Resultados esperados.

Se espera identificar los aspectos que presentan falencias en cuanto a orden y

limpieza en la organización, estableciendo propuestas de mejora que permitan la

implementación de la metodología 5s en el área de producción.

Se espera brindar a SPARTA SHOES SAS una herramienta que le permita la

evaluación y control de la metodología 5s, para así mantener una evolución y mejora

continua.

Se espera identificar y evaluar los riesgos presentes en la organización y establecer

oportunidades de mejora para mitigarlos o eliminarlos.

Se espera estandarizar los procesos del área de producción, facilitando la

capacitación de personal nuevo y así mismo reducir tiempos y desperdicios, ya que

se tienen en cuenta cantidades, herramientas y tiempos de operación por proceso.

.

Page 16: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

11. Cronograma

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL DURACIÓN (DÍAS)

Toma de tiempos de

producción y despacho.

6- Abril-2019 19-Abril-2019 7

Definir estándares de

producción por proceso.

20-Abril-2019 03-Mayo-2019 7

Diagnóstico inicial de

5S.

04-Mayo-2019 17-Mayo-2019 1

Elaboración de informe

y propuestas de mejora.

18-Mayo-2019 26-Abril-2019 6

Entrega de documentos

soporte para

implementación.

27-Mayo-2019 27-Mayo-2019 1

Tabla 1 Cronograma de actividades, (Los autores, 2019)

Page 17: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

12. Descripción del proceso

12.1. Diagrama de flujo

Figura 2 Diagrama de Proceso ASME (Los autores, 2019)

Page 18: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

12.2. Productos elaborados por SPARTA SHOES SAS

Dentro de la organización se tiene como objetivo brindar calzado confortable, con

variedad de modelos y con materiales de alta calidad.

Los productos que SPARTA SHOES SAS son los siguientes:

PRODUCTO IMAGEN

Calzado de Calle Caballero Sintético

Calzado de Calle Caballero Cuero

Calzado De Charol Caballero

Calzado de Tacón corrido Dama Sintético

Calzado de Tacón corrido Dama Cuero

Page 19: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Calzado de Tacón Dama Sintético

Calzado de Tacón Dama Cuero

Calzado Colegial Cuero

Calzado Deportivo

Bota Industrial

Tabla 2 Productos SPARTA SHOES SAS (Los autores, 2019)

Page 20: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Los principales materiales e insumos son:

MATERIAL E INSUMOS IMAGEN

Cuero

Sintético

Forro

Resorte

Cordones

Punteras

Contrafuertes

Page 21: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Plantilla estructural

Sobre plantillas

Pegantes

Suela

Cajas

Page 22: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Hilos

Marquillas

Ojáleles

Tabla 3 Material SPARTA SHOES SAS, (Los autores, 2019)

Page 23: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

12.3. Diagrama Grafico de un producto

Figura 3 Diagrama de proceso gráfico, (Los autores, 2019)

Page 24: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 4 Diagrama de proceso gráfico pre montaje, (Los autores,2019)

Figura 5 Diagrama de proceso gráfico centro montaje, (Los autores,2019)

Page 25: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 6 Diagrama de proceso grafico finizaje (Los autores, 2019)

13. Diagnóstico inicial 5s - Evaluar el orden y limpieza actual

A continuación se reúnen los hallazgos evidenciados durante la Inspección de Orden y Aseo, así como las recomendaciones específicas para la optimización de las condiciones laborales en el área de producción.

CONDICIONES GENERALES DEL ÁREA El área de trabajo se encuentra distribuida por zonas, de la siguiente manera: Zona 1: Oficinas (Con 3 puestos de trabajo). Zona 2: Corte Zona 3: Desbaste Zona 4: Guarnición Zona 5: Pegue de contrafuerte Zona 6: Preformado Zona 7: Centromontaje Zona 8: Montar lados, puntas y cuños Zona 9: Sofioni Zona 10: Cardado y marcado de capelladas Zona 11: Cardado de suelas Zona 12: Alistamiento de suelas Zona 13: Pegue de suelas Zona 14: Pegue de sobreplantillas Zona 15: Acabado Zona 16: Empaque

Page 26: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

1S – CLASIFICACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

Se observan elementos como: caja y rollo de plástico ubicados en la parte lateral del puesto de trabajo.

Se evidencian soportes y objetos que no pertenecen al área.

Se encuentran accesorios y herramientas sin uso ubicados sobre uno de los muebles de la oficina de producción.

Se encuentran cajas con zapatos y elementos sin uso ubicadas en la parte baja del planchón de la cocina.

Se encuentra gran cantidad de objetos ubicados en el área de producción sin identificar claramente si se encuentran en uso.

Page 27: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se observan botellones, bolsas y demás elementos ubicados debajo de las escaleras que se encuentran sin uso.

Se encuentran bolsas y herramientas que no pertenecen a la cocina ubicados en el mesón de la misma.

Se observa archivador ubicado en el mezzanine de producto terminado y materia prima, el cual está interfiriendo los pasillos de circulación y representa un riego para el personal que del área.

Se observa gran cantidad de materia prima e insumos ubicados de forma inestable, lo cual puede causar un accidente por la caída de alguno de ellos.

Page 28: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se evidencia material apilado junto a las máquinas de coser, lo cual obstruye los pasillos de circulación e interrumpe las salidas de emergencia.

Se observa ausencia de lámina de pared, la cual es reemplazada temporalmente por una caja de cartón.

Se observa material ubicado en la parte lateral de la estantería de materia prima, sin una identificación o uso claro.

Se encuentra paral de estantería sin uso, ubicado en el área de producción.

Page 29: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

La organización y distribución de las máquinas y equipos de la planta no tienen una distribución clara y los pasillos de circulación no se identifican claramente.

Se evidencian cajas, cartones y elementos que no son de utilidad y que están siendo generadores de desorden en el área.

Se encuentran máquinas sin uso ocupando espacio en el área.

No se evidencia una organización clara de los materiales y elementos terminados en el área.

Page 30: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se evidencia estantería de insumos y materiales sin una clasificación clara ni documentación separada.

La zona de recolección de residuos no se encuentra claramente segmentada, no se cuenta con recipientes adecuados para su separación.

Se observan materiales de construcción ubicados en la zona, lo cual está ocupando un espacio que podría ser de utilidad, además de estar apilado a alturas demasiado elevadas, incurriendo en un riesgo de accidente por la caída de alguno de éstos objetos.

Se encuentran accesorios de pintura ubicados en el cajón eléctrico sin funcionamiento.

2S – ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

Se evidencia cableado de equipos de cómputo sueltos.

Page 31: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se evidencia material en estantería de materia prima sin una segmentación clara establecida.

Se observa área de producción con material en proceso y producto terminado distribuido en todas las zonas sin una identificación o separación clara.

Se encuentran elementos ubicados directamente en el suelo y no se observa una organización clara en cada segmento de producción.

Se evidencian cajas e insumos almacenados de manera inestable, lo que puede representar un riesgo de caída y accidente para el personal que manipula dicha mercancía.

Se observan recipientes metálicos sin señalización que permita la identificación del material que contiene, además de no estar en un área establecida.

Page 32: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se observan costales con material sin ningún tipo de demarcación que permita su identificación, además de no tener espacios establecidos para cada uno de ellos.

Se evidencian cables de equipos sueltos y sin organización.

Se observa área de materiales con recipientes metálicos sin señalizar, además de elementos almacenados directamente en el suelo.

Se evidencia canaleta de cableado eléctrico suelta.

Se encuentran elementos de aseo sin una ubicación establecida y bolsas de basura amarradas a las puertas.

Page 33: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se observa puerta de bodega de almacenamiento de materia prima sin señalización que permita identificar lo que allí se almacena.

Se observan máquinas sin señalizar y sin identificación de los riesgos que representa.

Se evidencia estantería sin señalización.

Se observan casilleros sin demarcar, lo cual dificulta la identificación y responsable de cada uno.

Page 34: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se identifican recipientes metálicos sin demarcar.

Se evidencian elementos de contratistas sin ubicación.

3S – LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO

Se encuentran retazos de corte en el suelo.

Se observan paredes con pintura desgastada y raspada.

Se observa estantería oxidada y con pintura levantada.

Page 35: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se observa estantería oxidada y con pintura levantada.

Se evidencian papeles y residuos en el piso.

Tabla 4 Diagnóstico inicial 5S (Los Autores, 2019)

13.1. Propuestas de mejora

Se recomienda validar que todos los elementos en el área de oficina sean de

utilidad y que se encuentren en uso, objetos como caja, rollo plástico,

accesorios y herramientas que no pertenecen a la misma, deben ser retirados

y reubicados en un lugar adecuado para su uso.

Teniendo en cuenta que el área de la cocina debe estar adecuada para la

manipulación de alimentos, se deben retirar cajas de zapatos y herramientas

de la misma, ya que podrían representar un riesgo de contaminación para el

personal que hace uso esta zona.

Se sugiere demarcar la ubicación de las máquinas con franjas amarillas en

donde se vean claramente identificados los pasillos de circulación, para evitar

que se encuentren objetos atravesados e interrumpiendo el paso.

Se evidenció gran cantidad de objetos obsoletos e innecesarios como:

materiales de construcción, botellones, archivador, paral de estantería, cajas,

cartones, accesorios de pintura y otros, los cuales se recomienda retirar del

área ya que están ocupando espacios que pueden ser utilizados para

Page 36: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

elementos que generen un valor a los procesos, además de representar altos

riesgos para el personal que transita por ésta área.

Se recomienda implementar una estantería ubicada en una zona central, en

la cual se ubique el producto en proceso y producto terminado de una manera

organizada, identificando cada una de las secciones, evitando el

almacenamiento directo con el suelo y garantizando la calidad y estado del

material.

Se sugiere programar un mantenimiento locativo mínimo cada 6 meses, en

donde se realicen intervenciones como pintura de paredes, adecuación e

instalación de láminas de paredes, techos y cambio de canaletas de cableado

eléctrico, para garantizar una zona adecuada para la producción.

Se considera necesario señaliza áreas de estanterías, recipientes metálicos,

insumos, puertas, casilleros y máquinas; en donde se identifique claramente

los riesgos que representan, si es de acceso restringido y los elementos

almacenados.

Se recomienda retirar las máquinas que no se encuentran en funcionamiento

ya que éste espacio podría ser utilizado para adecuar la distribución de la

planta.

Se debe mantener la zona de recolección de residuos de manera organizada,

implementando recipientes recolectores con su señalización correspondiente

para facilitar la identificación y correcta disposición de los mismos.

Se sugiere organizar el cableado de los equipos con ayuda de amarres

plásticos que faciliten la organización de los mismos.

Se recomienda realizar la limpieza y pintura de las estanterías estableciendo

una frecuencia mínima de 6 meses para evitar que se deterioren y se vea

afectada su apariencia.

Page 37: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

13.2. Formato de evaluación de metodología 5s

Teniendo en cuenta que en las primeras fases de implementación de la metodología

5s, se evalúan únicamente las primeras 4 S (Clasificación, Orden, limpieza y

estandarización) debido a que la disciplina va ligada al desarrollo y evolución de las

mismas; se propone el uso del siguiente formato para realizar un control y

seguimiento de la evolución de la metodología.

Figura 7 Formato evaluación 4s (Los autores, 2019)

FECHA DE EVALUACIÓN:

LUGAR:

AUDITOR:

CALIFICACIÓN TOTAL: 15%

Meta: 80%

No1S

CLASIFICACIÓN

2S

ORDEN

3S

LIMPIEZA

4S

ESTANDARIZACIÓN

¿Las máquinas/equipos se

encuentran en buen

estado?(Puertas,

accionadores, botones,

suministro de energía, gas,

cables, etc)

¿Las máquinas/equipos se

encuentran ubicados de

acuerdo al flujo de la

operación, evitando recorridos

y movimientos innecesarios?

¿Las máquinas/equipos se

encuentran limpios y l ibres

de polvo, grasa u otros

objetos?

¿Las máquinas/equipos se

encuentran debidamente

señalizados especificando su

ubicación y los posible

riesgos que presentan?

2 1 1 0

¿Los equipos auxiliares se

encuentran en buen estado y

en la cantidad necesaria?

(Mesas, estantes, armarios,

si l las)

¿Los equipos auxiliares se

encuentran cercanos a la

operación evitando

movimientos innecesarios?

¿Los equipos auxiliares se

encuentran limpios y libres

de polvo, grasa, agua u otros

objetos que puedan llegar a

ocasionar un accidente?

¿Los equipos auxiliares se

encuentran señalizados (sólo

si se considera necesario)?

0 0 0 0

¿Los utensil ios y

herramientas se encuentran

en buen estado y son

necesarios para la

operación?

¿Los utensil ios y herramientas

se encuentran ordenados y

ubicados cerca al área de

trabajo?

¿Los utensil ios y

herramientas se encuentran

limpios y l ibres de polvo,

grasa, agua u otras

partículas?

¿Se encuentran señalizadas

las áreas en donde están

ubicados los utensil ios y

herramientas?

1 1 0 0

¿Los insumos y mercancías se

encuentran en las cantidades

necesarias facil itando su

acceso y evitando

movimientos innecesarios?

¿Los insumos y mercancías se

encuentran adecuadamente

identificados y almacenados,

de acuerdo a la frecuencia de

consumo y peso de los

mismos?

¿El área de almacenamiento

de insumos y mercancías se

encuentra l impia y l ibre de

polvo, grasa, agua u otras

partículas?

¿Las áreas de

almacenamiento se

encuentran señalizadas

especificando su ubicación o

los elementos en ellos?

(Estanterías, repisas, etc).

0 0 0 0

¿Se tienen áreas adecuadas

para la circulación en las

diferentes áreas de trabajo?

¿Los pasil los, entradas,

salidas y demás zonas

comunes se encuentran libres

de obtáculos?

¿Las áreas de circulación se

encuentran limpias y en

buenas condiciones?

¿Las áreas de circulación se

encuentran correctamente

demarcadas?

0 0 0 0

¿La infraestructura se

encuentran en buen estado y

en condiciones óptimas para

la operación (Pisos, puertas,

luminarias, escaleras,

rampas, etc)?

¿La rampas, desniveles,

esquinas y bordes

sobresalientes se encuentran

debidamente identificados?

¿Existe suciedad, polvo o

basura en el área de trabajo

((Pisos, puertas, luminarias,

escaleras, rampas, etc)?

1 0 0 N/A

INFR

AES

TRU

CTU

RA

6

TOTAL 0,333333333 0,166666667 0,083333333 0,000

ALM

ACE

NA

MIE

NTO

4

CIRC

ULA

CIÓ

N

5

EQU

IPO

S A

UXI

LIA

RES

2

UTE

LSIL

IOS

Y

HER

RAM

IEN

TAS

3

EVALUACIÓN 4'S

0: No cumple

1: Cumple parcialmente

2: Cumple

HALLAZGOS

QU

INA

S /E

QU

IPO

S

1

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-360 361-390 391-420 421-450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

FIRMA

TOTAL

APROBO JEFE RESPONSABLE ELABORADO POR

NOMBRE

ACTIVIDAD ANTERIOR AREA DESCRIPCION DEL PROCESO

No. NOMBRE OPERACIÓN TIEMPO EN SEGTIEMPO OPERACIÓN (seg)

ESTANDARES DE TRABAJO "DURACION DE ACTIVIDADES"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOMBRE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPERACIÓN DESDE OPERACIÓN HASTA

Page 38: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de 5s de SPARTA SHOES SAS, se aplicó

el formato de evaluación y se obtuvo una calificación del 15%, la cual se convierte

en la base para las posteriores evaluaciones y para verificar la evolución de la

metodología y los aspectos a mejorar mes a mes.

Se tiene una meta del 80% en la calificación general, la cual debe ser alcanzada

para continuar con la calificación de la disciplina y mejora continua.

Figura 8 Calificación 5S (Los Autores, 2019)

14. Identificación, evaluación y valoración de riesgos.

Teniendo en cuenta el estado actual de la organización SPARTA SHOES SAS se

identificaron factores que afectan el bienestar de los trabajadores, evidenciando

diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a nivel de riesgos

laborales que se presentan a continuación:

Clasificación; 33,33Orden; 16,66

Limpieza; 8,33 Estandarización; 0

CALIFICACIÓN 4S

Page 39: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

FORTALEZAS F DEBILIDADES D

.Recursos financieros. -Personal con conocimientos básicos en SG-SST. -Infraestructura adecuada.

. No cuenta con un SG-SST. - No cuenta con materiales necesarios para la implementación del SG-SST. - Cuenta con una señalización deficiente en el área de trabajo que no permite identificar salidas de emergencia ni rutas de evacuación. - No cuenta con un equipo de trabajo destinado para la implementación del SG-SST. -No existen seguimientos ni capacitaciones acerca de los riesgos presentes en la organización.

OPORTUNIDADES O AMENAZAS A

. Consolidar el SG-SST bajo la resolución 0312 de 2019. - Apoyo y asesoría de la ARL. - Consolidación de imagen a nivel de riesgos, frente a clientes y proveedores. - Obtener certificaciones en SG SST.

Sanciones por la falta de implementación del SG SST. - Pérdida de clientes. - Problemas jurídicos por la falta de implementación de la norma.

Tabla 5 DOFA Riesgos Laborales (Los Autores, 2019)

Con respecto a los hallazgos identificados en la matriz DOFA se propone la

identificación y evaluación de los riesgos existentes en los diferentes procesos de

producción los cuales se evidencian a continuación:

Page 40: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 9 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, (Los autores, 2019)

Page 41: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 10 Resumen de Peligros (Los autores, 2019)

Se evidencia que el 37% de los riesgos existentes en la organización tienen que ver

con factores físicos, los cuales involucran aspectos a nivel de infraestructura, por tal

motivo se sugiere instalar la señalética correspondiente a las rutas de evacuación y

los elementos de brigadas de emergencia de acuerdo a la metodología de las 5s

que establece el factor de estandarización.

Con la instalación de dicha señalética se mitigan los riesgos causados por factores

físicos y se reduce la obstrucción de pasillos de circulación que dificultan la salida

en caso de emergencia, además de representar riesgos por la caída de elementos

almacenados de forma inestable.

A continuación se presenta la propuesta de señalética para los dos niveles de la

planta.

Page 42: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 11 Mapa de Señaletica Nivel 1 (Los autores, 2019)

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

10

11

12

13

BAÑO14

15

16

17

18

19

BAÑO20

6 5 4 3 2 1

TABLA DE CONVENCIONES

Extintor

Riesgo electrico

Botiquin

Camilla de emergencia

Baños

BODEGA MATERIA PRIMA

LOCKERS

19

Page 43: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 12 Mapa de señalétina nivel 2 (Los autores, 2019)

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6 5 4 3 2 1

OFICINA GERENCIA

OFICINA ADMON

ARCHIVO

OFICINA DE CREACION

COCINA

MEZANINNEPRODUCTO

TERMINANDO

Page 44: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

15. Definición de estándares de producción, seguimiento y control.

Actualmente la empresa SPARTA SHOES SAS presenta una pérdida de material en un 20% diario además de demoras en

los procesos de producción lo cual se ve representado en materiales (Cuero, punteras, contrafuertes, plantillas, etc.). Se

identificó que está perdida de material se debe a las siguientes causas:

1. Calidad del cuero.

2. Mala distribución de los moldes.

3. Falta de capacitación del personal.

4. Mala manipulación de la maquinaria.

5. Error en la selección del material.

Se propone la implementación de estándares de operación, los cuales facilitan la capacitación del personal y la

parametrización de materiales y herramientas a utilizar además del manejo adecuado de la maquinaria permitiendo que se

reduzcan los tiempos de producción y los desperdicios.

En el siguiente formato se realiza una identificación de cada uno de los procesos, determinando el nombre y la descripción

concisa de la misma, el responsable, el área a la que pertenece, la actividad predecesora.

Posteriormente se realiza el conteo de las operaciones por dicho proceso y a cada una de las presiones se le realiza una

breve descripción y por otra parte identificar si la operación contiene una inspección visual y requiere de elementos de

protección personal.

EN EL ANEXO SE ENCUENTRAN DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE LOS 15 PROCESOS

Page 45: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 13 Estandares de trabajo "Descripción de actividades", (Autores,2019)

NOMBRE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPERACIÓN DESDE OPERACIÓN HASTA

AREA DESCRIPCION DEL PROCESO

No. Sim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inspección visual Punto Clave de Seguridad

APROBO JEFE RESPONSABLE ELABORADO POR

NOMBRE

FIRMA

ESTANDARES DE TRABAJO "DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

ACTIVIDAD ANTERIOR

NOMBRE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN FOTOS

Page 46: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

15.1. Toma de tiempos de producción y despacho:

En el siguiente formato se diligencia la actividad determinando el nombre y la descripción concisa de la misma, el

responsable, el área a la que pertenece y la actividad predecesora.

Consecuentemente se realiza un diagrama de Gantt con los tiempos estándar tomados en cada operación y con ello

se plasma un tiempo total estándar por cada proceso.

EN EL ANEXO SE ENCUENTRAN DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE LOS 15 PROCESOS

Figura 14 Formato estándares de trabajo "Duración de Actividades", (Los autores, 2019)

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330 331-360 361-390 391-420 421-450

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

FIRMA

TOTAL

APROBO JEFE RESPONSABLE ELABORADO POR

NOMBRE

ACTIVIDAD ANTERIOR AREA DESCRIPCION DEL PROCESO

No. NOMBRE OPERACIÓN TIEMPO EN SEGTIEMPO OPERACIÓN (seg)

ESTANDARES DE TRABAJO "DURACION DE ACTIVIDADES"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOMBRE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPERACIÓN DESDE OPERACIÓN HASTA

Page 47: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Se tomaron el tiempo de los quince procesos de producción para la elaboración

del calzado de caballero donde se obtuvieron los siguientes tiempos

ESTANDARES DE TRABAJO "DURACION DE ACTIVIDADES"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20/05/2019

DESCRIPCION DEL PROCESO ELABORACION DE CALZADO

No. NOMBRE ACTIVIDAD TIEMPO EN MINUTOS

1 CORTE 17

2 DESBASTE 6

3 GUARNICIÓN 22

4 PEGUE DE CONTRAFUERTES 11

5 PREFORMADO 16

6 CENTROMONTAJE 12

7 MONTAR LADOS PUNTAS Y CUÑOS 7

8 SOFIONI 5

9 CARDADO Y MARCADO DE CAPELLADAS 4

10 CARDADO DE SUELAS 5

11 ALISTAMIENTO DE SUELAS Y CAPELLADAS 73

12 PEQUE DE SUELAS 19

13 PEGUE DE SOBREPLANTILLAS 5

14 ACABADO 6

15 EMPAQUE 5

TOTAL MINUTOS 211

TOTAL HORAS 3,5 Tabla 6 Tiempos de producción del proceso de producción calzado calle caballero, (Los autores, 2019)

De acuerdo a los datos tomados para realizar un par de zapatos en la

organización Sparta Shoes SAS, se llevan a cabo 15 procesos en los cuales hay

una supervisión constante durante todo el proceso.

Cada estación de trabajo tiene un numero de operarios que son variables según la

cantidad de unidades programadas en el día por la jefe de producción.

Por tanto, el balanceo de líneas se realiza rotando el personal programado en

planta y el requerimiento en tiempo real de cada una de las estaciones.

Se identificó que las actividades que abarcan mayor tiempo en el proceso de

producción son despeje de línea, verificación de materiales, solicitud y alistamiento

de insumos y materiales por tal motivo se sugiere una redistribución de planta que

permita tener un acceso más rápido al material de producción y que facilite la

visualización de las herramientas necesarias en cada proceso.

Page 48: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

15.2. Distribución actual

En la actual distribución se puede evidenciar que los procesos en los que incurre la operación no están lo suficientemente

cerca y en línea para no generara tiempos ociosos y retrasos de toda la operación. Además de ello se evidencia que no

hay sitios adecuados para almacenar la materia prima y el producto terminado, lo cual dificulta el desplazamiento dentro

de la planta.

Figura 15 Distribución de planta actual Nivel 1, (Autores,2019)

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11 Cosedora 22 Area de pegado de Latex

1 12 Centromontadora 23 Maquina de calor

2 23 Vaporizadora 24 Cardadora de suelas

3 34 Calcera 25 Troqueladora

4 45 Vaporizadora 26 Troqueladora

5 56 Sofioni 27 Desbastadora

6 67 Cardadora capelladas C Mesa de Corte

78 Cardadora capelladas G Maquinas de Guarnición

89 Mesa de aplique de pegantes

910 Chiller

1011 Pegadora de suelas

1112 Pegadora de suelas

1213 Maquina sin utilizar

1314 Maquina sin utilizar

BAÑO14

15 Secador

1516 Mesa de pegue de sobreplantillas

1617 Cepillo

1718 Mesa de Acabado

1819 Tacos

1920 Pegadora de Contrafuertes

BAÑO20

21 Fuscionadora6 5 4 3 2 1

2.

3.

4.

6.

7.

10.

11

12

13

15.

16

1721.

23

.2

4

C

20.

19

C

CC C

G. G G

26.2

5.

G

PRODUCTO TERMINADO Y

MATERIA PRIMA

BODEGA MATERIA PRIMA

PRODUCTO TERMINADO Y

MATERIA PRIMA

LOCKERS

1.

5.

8.

14

9.

18

22

.

27.PRODUCTO

TERMINADO Y MATERIA

PRIMA

ESTANTES HORMAS

Page 49: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Figura 16 Distribución de planta actual Nivel 2, (Autores, 2019)

Page 50: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

15.3. Redistribución de planta

En el plano propuesto se da prioridad al almacenamiento de las materias primas y el producto terminado por tanto se

realiza una redistribución en planta donde los procesos quedan más cercanos uno del otro, se realiza la remoción de un

cuarto, para poder realizar un cuarto de almacenamiento que tenga la capacidad necesaria de la organización.

Figura 17 Distribución de planta Propuesta Nivel 1, (Autores, 2019)

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 11 Cosedora 22 Area de pegado de Latex

1 12 Centromontadora 23 Maquina de calor

2 23 Vaporizadora 24 Cardadora de suelas

3 34 Calcera 25 Troqueladora

4 45 Vaporizadora 26 Troqueladora

5 56 Sofioni 27 Desbastadora

6 67 Cardadora capelladas C Mesa de Corte

78 Cardadora capelladas G Maquinas de Guarnición

89 Mesa de aplique de pegantes

910 Chiller

1011 Pegadora de suelas

1112 Pegadora de suelas

1213 Maquina sin utilizar

1314 Maquina sin utilizar

BAÑO14

15 Secador

1516 Mesa de pegue de sobreplantillas

1617 Cepillo

1718 Mesa de Acabado

1819 Tacos

1920 Pegadora de Contrafuertes

BAÑO20

21 Fuscionadora

2.

3.

4.

6.

7.

10.

11

12

13

15.

16

1721.

23

.2

4

C

20.

19

C

C

26.2

5.

BODEGA MATERIA PRIMA

LOCKERS

1.

5.

8.

14

9.

18

22

.

27.

ESTANTES HORMAS

C

C

G.

G.

G.

G.

G.

Page 51: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Por otra parte en el segundo piso se encuentra el espacio requerido por la organización para tener el producto

terminado , las oficinas y el espacio para el archivo.

Figura 18 Plano de distribución Propuesto Nivel 2, (Autores, 2019)

Page 52: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

15.4. Lista de chequeo despeje de línea

Debido a que los tiempos de producción se ven afectados por la falta de alistamiento

de herramientas y por movimientos innecesarios del personal, se propone hacer uso

de la siguiente lista de chequeo en la cual se identifican las actividades realizadas

al iniciar y al finalizar cada operación. Esto permite que se lleve un seguimiento del

estado en el que se recibe y se entrega la máquina en cada turno, además de reducir

los tiempos de ejecución de dicho despeje ya que se estandarizan con éste formato.

Figura 19 Formato Lista de chequeo despeje de línea (Lo autores, 2019)

A continuación se presentan la reducción de tiempos al poner en práctica dicho

formato.

Figura 20 Reducción de tiempos de producción (Los autores, 2019)

FECHA

PROCESO

ACTIVIDAD

No. ACTIVIDAD CHEQUEO

1 Limpieza maquina

2 Limpieza de herramientas

3 Solicitud de insumos y materiales

4 Organizar herramientas y materiales

5 Encender maquina

Elaborado por:

LISTA DE CHEQUEO

DESPEJE DE LINEA

No. NOMBRE ACTIVIDAD TIEMPO INICIAL TIEMPO ACTUAL TIEMPO DISMINUCIÓN

1 CORTE 17 16 1

2 DESBASTE 6 5 1

3 GUARNICIÓN 22 20 2

4 PEGUE DE CONTRAFUERTES 11 9 2

5 PREFORMADO 16 12 4

6 CENTROMONTAJE 12 8 4

7 MONTAR LADOS PUNTAS Y CUÑOS 7 5 2

8 SOFIONI 5 3 2

9 CARDADO Y MARCADO DE CAPELLADAS 4 2 2

10 CARDADO DE SUELAS 5 2 3

11 ALISTAMIENTO DE SUELAS Y CAPELLADAS 73 71 2

12 PEQUE DE SUELAS 19 17 2

13 PEGUE DE SOBREPLANTILLAS 5 3 2

14 ACABADO 6 3 3

15 EMPAQUE 5 4 1

211 180 33

3,5 3,0 0,6

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

DESCRIPCION DEL PROCESO

ESTANDARES DE TRABAJO "DURACION DE ACTIVIDADES"

22/05/2019

ELABORACION DE CALZADO

TOTAL MINUTOS

TOTAL HORAS

Page 53: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

16. Conclusiones

De acuerdo al diagnóstico del estado actual de la organización, la evaluación

5s genera una calificación del 15%, en donde el factor más crítico es la

estandarización, por lo cual se generaron propuestas de mejora que aportan

a la organización y limpieza de los diferentes procesos. Sin embargo se debe

tener en cuenta que esta implementación es progresiva y depende del

compromiso de alta dirección y el grado de constancia ya que afecta temas

culturales en los cuales no se ve un impacto inmediato.

Teniendo en cuenta la matriz de riesgos laborales evaluada en la empresa

SPARTA SHOES SAS, se propuso un mapa en donde se identifican las

salidas y los elementos de brigada de emergencia, permitiendo con ello

mitigar los riesgos por caída de elementos causados por el almacenamiento

inestable y permitir el despeje de los pasillos de circulación y salidas de

emergencia.

Se realizaron los estándares de trabajo por cada uno de los procesos, en

donde se identificó el tipo de actividad, material a utilizar y los tiempos

promedio por cada una, logrando con ello la reducción de desperdicios ya

que se parametrizaron las cantidades y las herramientas a utilizar.

Se obtuvo una disminución en el tiempo de producción en las actividades de

despeje de línea, verificación de materiales, solicitud y alistamiento de

insumos, teniendo una reducción en el tiempo total de producción de un 15%.

Page 54: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

ANEXO 1. Costos de propuestas de mejora de 5S

DESCRIPCIÓN IMAGEN COSTO (COP)

Pintura para demarcación de piso

$86.500

Estantería metálica

$300.000

Señalética

$150.000

Recipientes de recolección de residuos

$200.000

Page 55: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

Amarres plásticos

$17.900

TOTAL $754.400

Anexo 2. Estándares de trabajo duración de actividades y descripción de

actividades (xls. Anexo 2)

Page 56: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5S, …

20. Bibliografía

• Socconini, L. (2008). Lean manufacturing paso a paso: el sistema de gestión

empresarial japonés que revolucionó la manufactura y los servicios, 1a. Ed.

México: Grupo Editorial Norma. The Lean Manufacturing Pocket handbook,

Kennet W. Dailey, DW Publishing Co.

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México D.F.: Limusa.

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Computer Workstations. American National Standards Institute.

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espacios de trabajo en oficinas. INSHT. Madrid: Ministerio de Trabajo y

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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/N

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• Hedge, A. (2007). Cornell Ergonomic Seating Evaluation form v21. Cornell

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