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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PILOTO TPM EN EL DESBACTERIZADOR DE CACAO, FÁBRICA NESTLÉ GUAYAQUIL AUTOR COTALLAT TORRES WALTER DIEGO DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. SANTOS VASQUEZ OTTO BENJAMÍN, MSC. 2018 GUAYAQUIL ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

PILOTO TPM EN EL DESBACTERIZADOR DE CACAO, FÁBRICA NESTLÉ GUAYAQUIL

AUTOR COTALLAT TORRES WALTER DIEGO

DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. SANTOS VASQUEZ OTTO BENJAMÍN, MSC.

2018 GUAYAQUIL – ECUADOR

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DECLARACIÓN DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la

Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad de Guayaquil”

Cotallat Torres Walter Diego

C.C: 0916666449

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DEDICATORÍA

La dedicatoria de este trabajo es para Dios, porque todo se hace

posible por su gracia y voluntad.

A mis padres, quienes con sus consejos y amor lograron hacer la

persona que ahora soy.

A mi esposa y a mi hijo quienes son mi principal fuente de

inspiración para seguir triunfando.

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AGRADECIMIENTO

Mi profundo agradecimiento primeramente a Dios, por brindarme la

fortaleza y la sabiduría para culminar esta etapa de mi vida.

A mi familia por darme el apoyo y la motivación para continuar

luchando y triunfando en el ámbito personal y profesional.

A todo el personal docente de la Universidad de Guayaquil y la

Facultad de Ingeniería Industrial, por compartir sus conocimientos

profesionales con un gran valor humano.

Mi agradecimiento personal al Tutor de Tesis Ing. Otto Santos por

brindarme sus consejos.

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ÍNDICE GENERAL

N° Descripción Pág.

PRÓLOGO 1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

N° Descripción Pág.

1.1. Introducción 2

1.1.1. Antecedentes 3

1.2. Justificativos 4

1.2.1. Justificación 4

1.2.2. Delimitación 6

1.3. Objetivos 6

1.3.1. Objetivo General 6

1.3.2. Objetivos Específicos 6

1.4. Marco Teórico 7

1.4.1. Marco Histórico 7

1.4.2. Marco Conceptual 8

1.4.3. Marco Referencial 12

1.5. Metodología 17

1.6. La Empresa 18

1.6.1. Ubicación 19

1.6.2. Organización 20

1.6.3. Productos 24

1.6.4. Recursos Productivos 26

1.6.5 Proceso de Producción Licor de Cacao 28

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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

N° Descripción Pág.

2.1. Situación Actual 30

2.1.1. Capacidad de Producción 31

2.1.2. Registro de Problemas(Recolección de datos de

acuerdo a problemas)

32

2.2. Análisis y Diagnóstico 33

2.2.1. Análisis de Datos e Identificación de Problemas 35

2.2.1.1. Análisis 5 Fuerzas de Porter 35

2.2.1.2. Análisis Matriz FODA 37

2.2.1.3. Análisis de Datos 39

2.2.2. Impacto Económico de Problemas 40

2.2.3. Diagnóstico 41

CAPÍTULO III

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

N° Descripción Pág.

3.1. Propuesta 44

3.1.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas 45

3.1.1.1. Capacitación y Entrenamiento 45

3.1.1.2. Las 5´S 47

3.1.1.3. Mantenimiento Autónomo 49

3.1.1.4. Mantenimiento Planeado 53

3.1.2. Costos de Alternativas de Solución 57

3.2. Evaluación Económica y Financiera 59

3.2.1. Plan de Inversión y Financiamiento 59

3.2.2. Evaluación Financiera 59

3.2.2.1. Coeficiente Beneficio/Costo 59

3.2.2.2. Valor Actual Neto (VAN) 60

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vii

N° Descripción Pág.

3.3. Programación para Puesta en Marcha 61

3.3.1. Planificación y Cronograma de Implementación 61

3.4. Conclusiones y Recomendaciones 62

3.4.1. Conclusiones 62

3.4.2. Recomendaciones 62

ANEXOS 63

BIBLIOGRAFIA 82

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ÍNDICE DE CUADROS

N° Descripción Pág.

1 Recursos Productivos para la Fabricación del Licor de

Cacao

27

2 Recursos Productivos para el Prensaje del Licor de

Cacao

27

3 Recursos Productivos para el Envasado de Manteca de

Cacao

28

4 Recursos Productivos para la Solubilización del Licor

de Cacao

28

5 Capacidad de Producción 31

6 Detalle de Eventos de paro No Planeados

Semielaborados

34

7 Análisis de Matriz FODA 38

8 Paros Imprevistos por Máquina 39

9 Impacto Económico de Paros Imprevistos por Máquina 41

10 Paros Imprevistos en Desbacterizador 42

11 Matriz de Habilidades 46

12 Check List 5´S 48

13 Criticidad de Tarjetas 50

14 Costos de Entrenamiento 57

15 Costos de Inversión Fija 58

16 Inversión Total 58

17 Flujo Total 60

18 Evaluación Financiera 61

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ix

ÍNDICE DE GRÁFICOS

N° Descripción Pág.

1 Exportaciones Totales De Cacao del Ecuador 2

2 Participación de Exportaciones 3

3 Participación de Semielaborados de Cacao 4

4 Eventos de paro Semielaborados 33

5 Eventos de Paro por Línea de Producción 34

6 Minutos Perdidos por Línea de Producción 35

7 Pareto Eventos de Paro por Máquina 39

8 Pareto Minutos Perdidos por Máquina 40

9 Pareto Cuenta de Paros en Desbacterizador 42

10 Pareto Minutos Perdidos por Evento en

Desbacterizador

43

11 Presupuesto Base Cero 59

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x

ÍNDICE DE IMÁGENES

N° Descripción Pág.

1 Ubicación Fábrica Nestlé 20

2 Distribución de Planta 23

3 Bebidas Instantáneas 24

4 Deshidratados Culinarios 25

5 Salsas Frías 26

6 Competencias Técnicas 45

7 Aplicación 5´S 48

8 Clasificación de Tarjetas 49

9 Lup (Lección de un Punto) 51

10 Controles Visuales 51

11 Controles Visuales 52

12 Gestión de Mantenimiento 54

13 Programación de Mantenimiento 54

14 Análisis de Avería 55

15 MTBF 56

16 MTTR 57

17

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xi

ÍNDICE DE DIAGRAMAS

N° Descripción Pág.

1 Modelo de Gestión Nestlé 5

2 Pilares del TPM 10

3 Organigrama Estructural Nestlé Guayaquil 21

4 Flujo de Proceso Fabricación de Licor 29

5 Diagrama Implantación Mantenimiento en Área Piloto

TPM

44

6 Mapeo de Proceso 49

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ÍNDICE DE ANEXOS

N° Descripción Pág.

1 Registro de Causas de Paro 64

2 Mapeo de Proceso 73

3 Plan de Mantenimiento 75

4 Cotizaciones 76

5 Evaluación Financiera 80

6 Cronograma de Implementación 81

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AUTOR: COTALLAT TORRES WALTER DIEGO TEMA: DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PILOTO

TPM EN EL DESBACTERIZADOR DE CACAO, FÁBRICA NESTLÉ GUAYAQUIL

DIRECTOR: ING. IND. SANTOS VASQUEZ OTTO BENJAMÍN, MSC.

RESUMEN En la fábrica Nestlé la fabricación de semielaborados de cacao son los principales productos de exportación, la cual su rentabilidad se ve afectada por el bajo índice de productividad. El objetivo es desarrollar el plan de mantenimiento piloto TPM para optimizar los costos de mantenimiento, la estrategia de investigación se basa en la recolección de datos, se aplicará las técnicas de análisis como histogramas, paretos, gráficas Ishikawa para identificar las causas raíces de los problemas. Del análisis anterior presentado se determina que el 63% de las averías pertenecen al equipo Desbacterizador, se definen procedimientos estandarizados de mantenimiento de partes críticas del proceso. Estas actividades darán lugar a una mayor flexibilidad para realizar el mantenimiento, y reducir sus costos.

PALABRAS CLAVES: Rentabilidad, Productividad, TPM, Avería.

Cotallat Torres Walter Diego Ing. Ind. Santos Vasquez Otto Benjamín, Msc. C.C. 0916666449 Director del Trabajo

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AUTHOR: COTALLAT TORRES WALTER DIEGO SUBJECT: “IMPROVEMENT OF TPM PILOT MAINTENACE PLAN IN

COCOA DEBACTERIZER, NESTLE FACTORY GUAYAQUIL”

DIRECTOR: IND. ENG. SANTOS VASQUEZ OTTO BENJAMÍN, MSC.

ABSTRACT In Nestlé Factory, the cocoa semi finishes manufacturing are the main export products, whose profitability is affected by its low performance index. The objective is to improve the TPM pilot maintenance plan to optimize its maintenance cost, the research strategy is based on data collections, analysis techniques such as histograms, Paretos, Ishikawa graphics to identify the root cause of the problems. It is determined that 63% of the faults belong to Desbacterizer equipment from previous analysis presented, critical parts are defined by maintenance standardized procedures of process. These activities will result in greater flexibility to perform maintenance, and to reduce their costs.

KEY WORDS: Profitability, Productivity, TPM, Fault.

Cotallat Torres Walter Diego Ing. Ind. Santos Vasquez Otto Benjamín, Msc.

I.D. 0916666449 Dirесtor of work

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PRÓLOGO

El presente trabajo está realizado en la Fábrica Nestlé Guayaquil,

en el proceso de transformación del cacao en semielaborados como es el

licor de cacao, donde se analizan los problemas y se desarrolla el tema de

aplicar un plan piloto de mantenimiento TPM.

La estructura del trabajo está conformado por tres capítulos, en el

primer capítulo se detallan los antecedentes de la empresa, para poder

conocer su actividad comercial y sus procesos productivos.

También se dan a conocer los objetivos del desarrollo de este

trabajo y sus fundamentos teóricos y metodológicos para su realización.

En el segundo capítulo se realiza el análisis de los datos

recopilados en este trabajo y hacia donde enfocar los esfuerzos.

En el tercer capítulo se detallan las propuestas de solución hacia

los problemas encontrados en el análisis anterior.

Se detallan las actividades y las herramientas que forman parte de

la estructura del Plan de mantenimiento TPM, el estudio económico, la

planificación para su aplicación, las conclusiones del estudio y las

recomendaciones para que se dan para aplicar en otras áreas.

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

Los procesos de modernización en Nestlé han sido una constante,

con el propósito de mejorar la calidad, la higiene y el rendimiento de las

máquinas que son las variables más críticas en las industrias alimenticias.

Los semielaborados de cacao son un negocio que están en

constante movimiento y para tener un crecimiento sostenible y sustentable

se deben tener estrategias comerciales a mediano y largo plazo.

Nestlé para mejorar la producción de semielaborados de cacao

destinados a la exportación desde 1986 ha realizado procesos de

modernización y automatización en los algunos equipos tales como:

tostador a vapor y molinos de cacao.

GRÁFICO N° 1

EXPORTACIONES TOTALES DE CACAO DEL

ECUADOR

Fuente: ANECACAO. Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 3

Para mantener competitividad en el mercado es primordial

mantener en excelente condiciones los equipos de producción, por lo cual

es necesario implementar estrategias y sistemas de gestión para

optimizar la productividad en el proceso.

1.1.1. Antecedentes

El cacao es el producto agrícola más importante de relevancia

estratégica en el Ecuador, con 260.000 toneladas métricas exportadas en

el 2015, ver gráfico No. 1. (Fuente: ANECACAO, 2016).

El 87% del volumen de exportación con 236 mil toneladas métricas

corresponde a granos de cacao, un 12% equivalente a 23 mil toneladas

métricas corresponde a exportaciones de semielaborados de cacao y el

0,8% con 1.1 mil toneladas métricas corresponde a producto terminado,

tal como se aprecia en el gráfico No. 2.

GRÁFICO N° 2

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES

Fuente: ANECACAO. Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 4

En las exportaciones de semielaborados el primer lugar es

ocupado por licor de cacao con 10.8 mil toneladas que representa el 47%

en la participación anual en el año 2015.

GRÁFICO N° 3

PARTICIPACIÓN DE SEMIELABORADOS DE CACAO

Fuente: ANECACAO. Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

La gran calidad del cacao ecuatoriano es conocida y apetecida a nivel

internacional por su inigualable característica de sabor frutal y fino aroma.

Siendo Chile el destino de mayor exportación con 2.2 mil toneladas

métricas equivalentes al 12% de la producción de licor de cacao, seguidas

por Holanda con 2.1 mil toneladas, E.E.U.U y Perú con 2 mil toneladas

métricas.

1.2. Justificativos

1.2.1. Justificación

En la fábrica Nestlé la fabricación de semielaborados de cacao

tales como licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao natural y

alcalino, son los principales productos de exportación, la cual su

rentabilidad se ve afectada por el bajo índice de productividad que se

genera en la transformación de la materia prima.

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Introducción 5

Para poder cumplir con las demandas actuales del mercado las

empresas deben usar un modelo de gestión que fortalezca el entorno de

la cadena de valor para generar competitividad en el mercado y que sea

sostenible en el tiempo.

Nestlé a nivel mundial implementa modelos de gestión que agrupan

un conjunto de buenas prácticas de fabricación, planificación y gestión de

rendimientos en la eficiencia operativa de toda la cadena de valor.

Este modelo de gestión tiene tres fundamentos; cumplimiento,

desarrollo de liderazgo y alineación de metas; las cuales sirven para

impulsar la implementación de iniciativas de manufactura.

DIAGRAMA N° 1

MODELO DE GESTIÓN NESTLÉ

Fuente: Informe creación de valor compartido Nestlé Ecuador S.A. agosto 2012. Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 6

Empresas donde aplican la filosofía y las herramientas de

Mantenimiento Productivo Total han logrado un crecimiento sostenido

manteniendo sus costos de producción.

Desarrollando actividades esenciales, rutinas estándares, medidas

y métodos de resolución de problemas integrando a todos los

departamentos de la empresa.

Concentrando el esfuerzo de mantenimiento donde realmente es

necesario para el desarrollo de las prioridades del negocio.

1.2.2. Delimitación

Este trabajo se desarrolla en la Republica de Ecuador en la ciudad

de Guayaquil enfocado en el Desbacterizador de Cacao que es la

máquina crítica de proceso de fabricación de licor de cacao donde se

registran los diversos eventos; generándose así “el cuello de botella” en

la línea de semielaborados de la Fábrica Nestlé Guayaquil.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

El desarrollar el plan de mantenimiento piloto TPM en

Desbacterizador de Cacao Fábrica Nestlé Guayaquil.

1.3.2. Objetivos Específicos

✓ Definir Procedimientos estandarizados de mantenimiento de partes

críticas del proceso.

✓ Establecer frecuencias de mantenimiento enfocadas en las partes

críticas del proceso.

✓ Optimizar los costos generales de mantenimiento.

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Introducción 7

1.4. Marco Teórico

1.4.1. Marco Histórico

El texto citado en Marshall Institute.TPM Implemetation Manual.

Preston Ingalls comenta que el crédito por el desarrollo del TPM es del

ingeniero japonés Seiichi Nakajima, fue desarrollado a principios de 1970

como una derivación del mantenimiento productivo; una combinación de

los mantenimientos preventivos y predictivos y de varios métodos de

ingeniería.

Nakajima jugó un papel decisivo en la evolución de los sistemas de

mantenimiento dando un enfoque organizado. Sus inicios comenzaron en

América en los años 1950 estudiando mantenimiento preventivo y ejerció

por treinta años.

Como resultado de este trabajo, Toyota fue capaz de reducir

significativamente los problemas en los equipos realizando el avance

hacia JIT. Reduciendo al mínimo los retrasos ocasionados por fallas en

los equipos. El TPM es un factor clave en la optimización en los flujos de

producción.

Nakajima realizó un excelente trabajo impulsando el desarrollo del

TPM. Estos principios originaron en Estados Unidos confiabilidad y

facilidad en el mantenimiento, costeo de los ciclos productivos, cero

defectos, mantenimientos preventivos y predictivos, mantenimientos

asistidos por operarios desarrollando equipos multidisciplinarios de

trabajo.

En 1950 George Smith, fundador del Instituto Marshall fue invitado

a Japón para estudiar los conceptos preventivos de mantenimiento

japonés y Nakajima acreditó la publicación de su primer libro Introducción

al TPM.

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Introducción 8

El TPM ha sido implementado en Japón desde 1970 en más de mil

compañías, fue llevado a Estados Unidos a través de Tennessee

Eastman, una división de Kodak y Baxter-Travenol ahora llamada Baxter

Healthcare.

En Estados Unidos cada vez más compañías están viendo el valor

del TPM y lo han adoptado; 3M, Quaker Oats, Timken, Corning, Proctor

and Gamble, Westinghouse, Lever Brothers, DuPont, Milliken, Texas

Instruments, Motorola, GM, Exxon y Ford por nombrar estas pocas

empresas. (1995).

1.4.2. Marco Conceptual

El manual de Marshall Institute cita que el TPM es una estrategia

compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez

implantadas ayudan a mejorar la competitividad de una organización

industrial. Se considera como estrategia, ya que ayuda a crear

capacidades competitivas a través de la eliminación rigurosa y sistemática

de las deficiencias de los sistemas operativos.

El TPM tiene un enfoque bien estructurado que identifica los

problemas que limitan la eficiencia de los equipos y no brinda las

herramientas para gestionarlos, lo más importante integra al personal en

la resolución de problemas construyendo un sentido de pertenencia hacia

los equipos.

La productividad es la relación entre los productos o servicios que

una compañía produce y los recursos que se utilizan para producirlas

tales como energía, mano de obra, materiales y equipos. Para mejorar la

productividad se pueden incrementar los productos o servicios con el

mismo nivel de recursos o mantener los productos o servicios reduciendo

el nivel de los recursos utilizados. Pero para optimizar la productividad lo

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Introducción 9

indicado es reducir el nivel de recursos mientras que los productos se

incrementan. La oportunidad no es solo hacer las cosas bien, sino es

hacer correctamente bien las cosas.

Los insumos se convierten en productos, el proceso de fabricación

es el medio por el cual los materiales, la energía, la mano de obra,

equipos, información y otros insumos se convierten en productos. Se

pueden mejorar los productos optimizando los procesos. El TPM brinda

los medios para determinar en qué parte de los procesos se deben

realizar las mejoras. El TPM no es solo una excelente iniciativa para

mejorar los procesos, fue diseñado principalmente para mejorar la calidad

de la productividad eliminando los defectos en los equipos.

El mantenimiento Productivo Total (TPM-Total Productive

Maintenance) es un método para mejorar e incrementar la productividad

de fabricación. Consiste en la aplicación práctica de datos sobre

disponibilidad del equipo, cumplimiento del programa y calidad del

producto. (1995).

Con estas mediciones la eficiencia global del equipo indica el uso

óptimo de recursos.

El TPM no es simplemente una estrategia de

mantenimiento, sino un enfoque más integral de los

mejoramientos de la productividad. Pensar que es sólo

una estrategia de mantenimiento sería pasar por alto la

complejidad del concepto y subestimar el potencial de

mejoramientos. (Maynard-Quinta edición) 2005.

Es la metodología que entregará mantenimiento de clase

mundial y resultados de la línea de rendimiento en las fábricas. Es el

modelo de gestión que Nestlé está implementando a nivel mundial,

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Introducción 10

las cuales involucran a todos los colaboradores enfocándose con las

prioridades del negocio para lograr resultados sólidos y consistentes.

La definición del TPM citado por el Ing. Juan Barriga Lara

(2013), dice:

El TPM es una estrategia compuesta por una serie de

actividades ordenadas que una vez implantadas ayudan a

mejorar la competitividad de una organización industrial o

de servicios. Se considera como estrategia, ya que ayuda

a crear capacidades competitivas a través de la

eliminación rigurosa y sistemática de las deficiencias de

los sistemas operativos. El TPM permite diferenciar una

organización en relación a su competencia debido al

impacto en la reducción de los costes, mejora de los

tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el

conocimiento que poseen las personas y la calidad de los

productos y servicios finales (Pág. 2).

DIAGRAMA N° 2

PILARES DEL TPM

Fuente: www.cdiconsultoria.es Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 11

El TPM brinda un sistema para ser más proactivo, alienta a realizar

una planificación anticipada antes de que se presente una falla. El

mantenimiento planeado no es sólo evitar fallas críticas pero es mucho

más económico.

La consultora CDI Lean describe los 8 pilares de mantenimiento.

✓ Las Mejoras enfocadas son grupos de trabajo interdisciplinares

formados en técnicas para la mejora continua y la resolución de

problemas. Estos grupos enfocarán su trabajo a la eliminación de las

pérdidas y la mejora de la eficiencia.

✓ El Mantenimiento Planificado abarca actividades de mantenimiento

preventivo, predictivo y correctivo, orientadas a la prevención y

eliminación de averías. Se considera avería el evento donde una parte

o componente de la máquina pierde la capacidad para cumplir su

función y requiere más de 10 minutos para restablecer la función.

✓ El Mantenimiento Autónomo está basado en operaciones de inspección

y pequeñas actuaciones sencillas, realizadas por los operarios de las

máquinas.

✓ El Mantenimiento de Calidad se basa en actuaciones preventivas sobre

las piezas de las máquinas que tienen una alta influencia en la calidad

del producto.

✓ La Prevención del Mantenimiento es la gestión temprana de las

condiciones que deben reunir los equipos o las instalaciones, para

facilitar su mantenimiento en su etapa de uso.

✓ El Mantenimiento de Áreas Soporte busca el apoyo necesario para que

las actividades de TPM, aseguren la eficiencia y la implicación global.

✓ La Mejora de la Polivalencia y Habilidades de Operación contribuye a la

formación continua del personal de producción y mantenimiento para

mejorar sus habilidades y aumentar su polivalencia y especialización.

✓ La Seguridad y Prevención de efectos adversos sobre el entorno son

temas importantes en las industrias responsables. La seguridad se

promueve sistemáticamente en las actividades de TPM.

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Introducción 12

Las 5 ´S

La filosofía de las 5 ´s son las bases donde se sustentan los pilares

del TPM, simplifica el ambiente de trabajo reduciendo los desperdicios y

las actividades que no generan valor al proceso.

✓ Seiri (ordenar) la primera S, se enfoca en eliminar todo lo que no es

necesario en el puesto de trabajo.

✓ Seiton (clasificar) la segunda S se encarga de determinar donde y

cuando se necesitan las cosas necesarias para un proceso.

✓ Seiso (limpiar) la tercera S se refiere en mantener en buen aspecto y

orden y limpieza los puestos de trabajo.

✓ Seiketsu (estandarizar) la cuarta S realiza el registro de las mejores

prácticas y las normaliza como normas estándares de trabajo.

✓ Shitsuke (sostener) la quinta S es el sostenimiento de las normas

establecidas.

1.4.3. Marco Referencial

Como marco referencial se ha recopilado información de fuentes

relacionadas directamente con el tema propuesto.

López E. (2009) cita en su trabajo de titulación lo siguiente:

El Mantenimiento Productivo Total es uno de los sistemas

fundamentales para lograr la eficiencia total, en donde el

resultado final que persigue es lograr un conjunto de

equipos, maquinaria e instalaciones productivas y una

reducción de las inversiones necesarias en ellos. Esta

implementación se logra gracias a la participación de

todo el personal de la organización en donde se

conforman grupos y un departamento de implementación

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Introducción 13

de TPM con el fin de tener control absoluto sobre este,

realizarle el seguimiento respectivo y tomar las medidas

correctivas necesarias para el mejoramiento del proceso

de aplicación de este sistema; por lo tanto es

fundamental contar con el apoyo total de la dirección en

donde ésta también tenga participación activa dentro del

proceso de cambio generando un compromiso más

representativo al interior de la organización. “TPM

(Mantenimiento Productivo Total) es un Sistema de

Gerencia de Mantenimiento, que busca la mejora

Continua de la Maquinaria y el logro del 100% de

Eficiencia del proceso de Producción, involucrando a

todo el Personal de la Empresa. El Mantenimiento

Productivo Total es una filosofía o forma de pensar, que

cambia nuestras actitudes en la búsqueda de la eficiencia

y mejora continua de la maquinaria y su entorno. Todos

trabajaran como un solo equipo tras una meta común y la

búsqueda de la mejora continua de las maquinarias. Cada

persona será líder de un proyecto o tareas específicas,

con roles que se puedan intercambiar según las

necesidades de los programas de TPM. La Meta de este

sistema es incrementar notablemente la productividad y

al mismo tiempo levantar la moral de los trabajadores y

su satisfacción por el trabajo realizado”. TPM propone

cambios estructurales en la cultura laboral de la

producción y el mantenimiento, enfocando la gestión de

mantener y producir como una sola unidad, con lo cual se

logra generar un elevado beneficio en el proceso de la

producción y en la calidad de los productos

manufacturados o en el servicio que brindan las

empresas (Pág. 8).

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Introducción 14

El texto citado en la introducción publicada por Velásquez M.

(2010) considera que:

Los resultados de la propuesta de implementación del

sistema de mantenimiento productivo total en la línea de

producción servirán al departamento de producción ya

que su labor es muy amplia, pues, consiste en

administrar todos los recursos que posee, dirigir al

personal técnico-operario, planificar y programar la

producción. El TPM permite diferenciar una organización

en relación a su competencia debido al impacto en la

reducción de los costos, mejora de los tiempos de

respuesta, fiabilidad de los suministros, el conocimiento

que poseen las personas y la calidad de los productos y

servicios finales. TPM busca maximizar la eficacia del

equipo, desarrollar un sistema de mantenimiento

productivo para toda la vida del equipo, involucrar a

todos los departamentos que planean, diseñan, usan o

mantienen equipo. Esto permite minimizar los costos

asociados a los tiempos muertos, improductivos y de

ocio, optimizando los recursos para llevar a la

productividad. Este sistema busca lograr cero defectos,

accidentes, averías y defectos. La obtención de las cero

pérdidas se debe lograr a través de la promoción de

trabajo en grupos multifuncionales comprometidos y

entrenados para lograr la misión, visión, estrategias y

objetivos personales y de la empresa.

El TPM no es un sustituto de otros procesos de mejora, más bien

es un medio para complementar esos procesos para una mejor

efectividad.

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Introducción 15

El TPM así como el Mantenimiento de la Calidad Total (TQM) y el

Justo a Tiempo (JIT) reúne y aplica herramientas de resolución de

problemas para alcanzar un mantenimiento de excelencia y ser

competitivos en el mercado global.

Gancedo A. (2007). En su proyecto de fin de carrera

expone un ejemplo de Implantación de la Filosofía TPM en

una planta, se realizó en la fábrica de Aranjuez de

Unilever España S.A., mediante una Beca de

Colaboración Remunerada Universidad-Empresa, en el

Departamento de Producción de Detergente en Polvo,

dentro del área de Envasado. En él se exponen algunos

de los conceptos básicos de esta filosofía de mejora

continua TPM (Mantenimiento Productivo Total) como las

5’s y los 8 pilares. También se enumeran y explican

algunas de sus herramientas principales las cuales

fueron utilizadas para esta implantación. Este proyecto

tiene como propósito afianzar los niveles básicos del pilar

de Mantenimiento Autónomo adquiridos en la planta y

eliminar cualquier posibilidad de recaída en los niveles

inferiores. Para ello se expondrán los diferentes pasos de

éste y la ejecución de cada uno de ellos. Las tareas

realizadas en la implantación de estos pasos se muestran

en figuras representativas de los anexos donde es

posible apreciar mejor este trabajo realizado en la planta

y que actualmente es utilizado por los operarios. Como

información adicional se encuentra un apartado dedicado

a la descripción de la planta y de la línea que se utilizará

como línea piloto, la denominada “Multikilo 2”, de las

cinco líneas de producción que componen la planta. Y el

trabajo posterior a este proyecto que queda definido en el

capítulo de Transferencias, en el cual se expone que en

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Introducción 16

dos pasos se puede implantar esta filosofía en toda la

planta, primero transfiriendo las tareas realizadas en una

de las máquinas de la línea piloto al resto de máquinas de

la línea; y posteriormente de la línea piloto al resto de

líneas. Por último implantando esta filosofía se pretenden

conseguir: Cero accidentes, Cero paradas, Cero defectos

de calidad y Cero desperdicio (de materiales, de energía,

etc.). Estos objetivos están claramente enfocados al

ahorro de costes lo cual se expone brevemente en el

capítulo de conclusiones y resultados.

Otro caso de la aplicación de Mantenimiento Productivo Total fue

realizado en una planta productora de yeso.

Esquer F. (2008). Se detecta que en el departamento

existen irregularidades en la aplicación del

mantenimiento preventivo; la forma de operar del

departamento es que una vez que ocurre una falla

generan una acción correctiva, no se cuenta con

indicadores que midan el desempeño del nivel de calidad

en el mantenimiento de los equipos y hay falta de

conocimiento en los empleados hacia la maquinaria que

se utiliza ya que no se les brinda frecuentemente

capacitación del funcionamiento correcto de los equipos

y como cuidar sus propias máquinas. El objetivo principal

fue diseñar un plan utilizando la herramienta de

mantenimiento productivo total (TPM) en el área de

texturizado, para corregir defectos menores, un pobre

desempeño, paradas ocasionales y la descompostura del

equipo, también evitar la pérdida de eficiencia y optimizar

la vida de la maquinaria. En el estudio realizado, se logró

hacerle ver a la empresa la importancia de aplicar el TPM,

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Introducción 17

como el diseño del plan se busca concientizar a los

trabajadores para que escuchen a sus máquinas y

aprendan a interpretar su lenguaje. También se podrá

integrar al operador, las máquinas que intervienen en el

proceso de fabricación, técnicos especializados y los

responsables del cumplimiento de los objetivos de la

empresa.

El mejoramiento de indicadores operacionales es otra referencia de

la aplicación de la filosofía TPM.

Ramírez M. (2008). Presenta la implementación del paso 1

de la metodología japonesa del TPM con la finalidad de

atacar factores internos, mejorando los indicadores de la

línea piloto. Se lograron resultados operacionales

tangibles como son: mejora del porcentaje de eficiencia

operacional de 74% a 83%, también se logró reducir las

averías de 40 a 15, esta reducción nos llevó a que el

tiempo medio entre fallas (MTBF) sea de 30,6 horas y el

tiempo medio de reparación (MTTR) de 0.5 horas,

logrando una reducción de porcentaje de paradas de

equipos de 4,96% a 2,54% lo que representa una mejora

del 30% en la reducción del porcentaje de eficiencia

operacional (Overall Efficienty Equipment OEE). Otro

resultado fue la reducción del porcentaje del cambio de

formato entre los diferentes productos de 5,97% a 4,96%

lo que equivale a un 15% en la reducción del porcentaje

de OEE.

1.5. Metodología

La estrategia de investigación que se desarrollará para este tema

se basa en la recolección de datos históricos de todo el proceso para

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Introducción 18

definir el comportamiento y los aspectos que inciden en los equipos

mediante métodos estadísticos.

Recopilar datos de actividades del proceso y de actividades del

personal.

Con los datos obtenidos se aplicará las técnicas de análisis como

histogramas, paretos, gráficas Ishikawa para identificar las causas raíces

de los problemas críticos y plantear las alternativas de solución.

Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo con las

herramientas TPM enfocadas en las partes críticas del proceso.

1.6. La Empresa

Nestlé es la compañía de alimentos más grande del mundo líder en

nutrición, salud y bienestar. La empresa nació en 1849, cuando el auxiliar

farmacéutico Henri Nestlé estableció su laboratorio en Vevey, Suiza. En

1866, emprendió el reto de crear un alimento nutritivo, reconstituyente y

fortificante, que permitiera cubrir las necesidades de los niños que morían

de hambre en Europa.

La harina lacteada creada para dichos fines llamada Cerelac cobro

fama y comenzó ser aceptada en otros países. Este éxito comercial creo

la sociedad con la Anglo Swiss Condensed Milk Co. Y la empresa de

Julius Maggi permitiendo la creación de la notoria empresa comercial.

Actualmente Nestlé está presente en más de 100 países y está

regida por solidos principios corporativos y altos estándares de calidad.

En los años cincuenta los productos Nestlé comenzaron a

venderse en Ecuador por la Comercial Panamericana con sede en

Guayaquil. En 1955 empezaron a realizar la producción local y el

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Introducción 19

posicionamiento a nivel nacional. Desde entonces se marcó preferencia

en los consumidores ecuatorianos.

En los años sesenta Nestlé compra la Industria Ecuatoriana de

Elaborados de Cacao C.A. (Inedeca) y la Industria Lechera Friedman Cía.

Ltda. e inicia con la fabricación local de los productos culinarios Maggi.

En 1966 Nestlé compra la Fábrica Ecuajugos y parte de la empresa

La Universal.

En el 2005 implementan el sistema de distribución y venta de los

productos Nestlé en el mercado ecuatoriano.

Paralelamente Nestlé desarrolla actividades de investigación y

desarrollo de nuevos productos y asesoría nutricional con los

consumidores.

La visión de Nestlé es “ser la empresa más respetada y confiable

de Nutrición, Salud y Bienestar del Ecuador”.

Su misión es “exceder con servicios, productos y marcas, las

expectativas de Nutrición, Salud y Bienestar de nuestros consumidores y

clientes”.

1.6.1. Ubicación

Está ubicada en un sector clasificado para las industrias medianas

con un impacto ambiental medio de acuerdo con un documento oficial de

zonificación que establece que esta área es adecuada para la fabricación

de productos alimenticios.

El acceso a la fábrica es el Km 6,5 Vía a la Costa.

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Introducción 20

IMAGEN N° 1

UBICACIÓN FÁBRICA NESTLÉ

Fuente: Nestlé Ecuador S.A. Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

1.6.2. Organización

El Organigrama Estructural de la planta Nestlé, ubicada en la

ciudad de Guayaquil, se muestra a continuación en el diagrama No. 1. La

estructura organizacional de Nestlé Ecuador está conformada como

cabeza principal El Gerente de Planta, el cual dirige la Fabrica Guayaquil.

Al gerente de Planta le reportan los Jefes de Áreas los cuales son:

✓ Jefe Técnico.

✓ Jefe de Semielaborados.

✓ Jefe de Producción de Salsa Frías y Culinarios.

✓ Jefe de Aseguramiento de Calidad.

✓ Jefe de Recursos Humanos.

✓ Jefe de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

✓ Jefe de Bodega.

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Introducción 21

DIAGRAMA N° 3

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL NESTLÉ GUAYAQUIL

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Fuente: Nestlé Ecuador S.A. Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 22

Distribución de la Planta

La planta se encuentra distribuida, tal como se puede apreciar en el

diagrama n° 3, según sus áreas de producción que son las siguientes:

✓ Oficinas de Recursos Humanos.

✓ Laboratorio de Aseguramiento de Calidad.

✓ Área de Recepción de Cacao.

✓ Área de Semielaborados.

✓ Área de Pulverización y Bebidas Instantáneas.

✓ Área de Preparación de Masas.

✓ Área de Culinarios y Salsas Frías.

✓ Área de Servicios Generales.

✓ Bodegas de Materia Prima y de Producto Terminado.

✓ Área de Mantenimiento.

Área de Recepción del Cacao

Aquí llegan los camiones de cacao, siendo esta la principal materia

prima, provenientes de los Tendales Nestlé de propiedad de la misma

empresa.

Bodega de Materia Prima

Aquí se almacena la materia prima que se utilizan en los proceso

de producción de las diferentes áreas de la empresa.

Áreas de Semielaborados

Esta es el área donde se procesa el grano de cacao en sus

diferentes etapas, del cual se obtiene el licor de cacao, luego se procesar

en prensas hidráulicas para separar la manteca de cacao y torta de

cacao.

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Introducción 23

Área de Pulverización y Bebidas Instantáneas

Esta es el área donde se trituran las tortas que salen de las

cámaras de las prensas y son trituradas en los molinos de pines, para

luego ser procesadas y envasadas en fundas de acuerdo a cada

presentación.

Área de Preparación de Masas

En esta área se procesa el licor de cacao para añadirle otros

ingredientes como son: lecitina, azúcar, manteca de cacao y con esto

obtener la masas para elaborar las diferentes presentaciones de

chocolate.

Área de Servicios Industriales

Esta es el área donde se encuentran ubicados los calderos,

compresores de aire comprimido y amoniaco, tanque de diésel,

generadores de energía, etc.

IMAGEN N° 2

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 24

Bodega de Producto Terminado

Aquí se recibe todos los productos elaborados en las diferentes

áreas de producción para trasladarlas a los centros de distribución para

las diferentes provincias del país y de exportación.

Área de Mantenimiento

Esta área se encuentra ubicada las oficinas de los Jefes de

Mantenimiento y Coordinadores de las áreas mecánicas y eléctricas,

también se encuentra los talleres eléctricos, de instrumentación y de

máquinas de herramientas.

1.6.3. Productos

La Fábrica Guayaquil Nestlé Ecuador es la encargada de la

elaboración de bebidas instantáneas y empaques de café, la muestra de

los mismos se presenta en la imagen No. 3:

IMAGEN N° 3

BEBIDAS INSTANTÁNEAS

Fuente: http://ww1.nestle.com.ec/marcas Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 25

✓ Ricacao, bebida en polvo con sabor a chocolate fortificada con hierro y

vitaminas

✓ Nesquik, bebida en polvo con sabores de vainilla, fresa y chocolate

✓ Nescafé Tradición

Semielaborados de cacao:

✓ Licor Natural de Cacao

✓ Polvo Natural de Cacao

✓ Polvo Alcalino de Cacao

✓ Manteca de Cacao

También se elaboran deshidratados, culinarios y sopas en polvo,

tal como se pueden apreciar en la imagen No. 4:

✓ Criollita Maggi

✓ Cremas Maggi

✓ Caldos de costilla, verduras y menestra Maggi

✓ Caldo de gallina Maggi

✓ Sopas de pollo Maggi

IMAGEN N° 4

DESHIDRATADOS CULINARIOS

Fuente: http://ww1.nestle.com.ec/marcas Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 26

Nestlé Ecuador, posee una línea de producción de Salsas frías, ver

en la imagen No. 5, las cuales son:

✓ La Sazón Maggi

✓ Salsa de Tomate Maggi

✓ Mayonesa Maggi

✓ Moztaza Maggi

IMAGEN N° 5

SALSAS FRÍAS

Fuente: http://ww1.nestle.com.ec/marcas Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

1.6.4. Recursos Productivos

El proceso de Semielaborados cuenta con el siguiente recurso

productivo.

✓ Fabricación de Licor:

✓ Prensaje Licor de Cacao

✓ Envasado de Manteca de cacao

✓ Solubilización

(alcalinizar el licor de caco)

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Introducción 27

CUADRO N° 1

RECURSOS PRODUCTIVOS PARA LA FABRICACIÓN DEL LICOR

DE CACAO

CANTIDAD MÁQUINAS Y EQUIPOS CAPACIDAD

1 Transporte neumático cacao 1700 m3/h

1 Aspirador 1700 m3/h

1 Limpiadora 2000 Kg/h

1 Despiedradora 2200 Kg/h

1 Tostador 2000 Kg/h

1 Desbacterizador 2000 Kg/h

2 Descascaradora 1000 Kg/h

2 Tolva de Almacenamiento

nibs 1 Ton

2 Molino nibs 500 Kg/h

2 Molino nibs 250 Kg/h

2 Tanque de Almacenamiento

licor 10 Ton

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

CUADRO N° 2

RECURSOS PRODUCTIVOS PARA EL PRENSAJE DEL LICOR DE

CACAO

CANTIDAD MÁQUINAS Y EQUIPOS CAPACIDAD

1 Prensa 01 130 Kg/h

1 Prensa 02 150 Kg/h

1 Prensa 03 180 Kg/h

5 Tanque de Almacenamiento

licor 10 Ton

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Introducción 28

CUADRO N° 3

RECURSOS PRODUCTIVOS PARA EL ENVASADO DE MANTECA

DE CACAO

CANTIDAD MÁQUINAS Y EQUIPOS CAPACIDAD

1 Centrifuga 1000 Kg/h

1 Tanque de Almacenamiento 1 Ton

1 Filtro prensa 1000 Kg/h

3 Tanque de Almacenamiento

manteca 4.5 Ton

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

CUADRO N° 4

RECURSOS PRODUCTIVOS PARA LA SOLUBILIZACIÓN DEL

LICOR DE CACAO

CANTIDAD MÁQUINAS Y EQUIPOS CAPACIDAD

1 Solubilizador por Bach 450 Kg/h

1 Solubilizador Continuo 850 Kg/h

3 Molino de piedra Licor Grueso 750 Kg/h

1 Molino de bolas Licor Fino 350 Kg/h

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

1.6.5. Proceso de Producción de Licor de Cacao

El proceso de producción de licor de caco se encuentra sintetizado

en la figura No. 11, mostrada a continuación:

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Introducción 29

DIAGRAMA N° 4

FLUJO DE PROCESO FABRICACIÓN DE LICOR

Recepción de Cacao

Granza/tierraLimpieza de

cacao

Limpieza de cacao

Granza/tierra

Tostado

Debacterizado

Descascarado

Premolienda

Almacenamiento de licor

FLUJO DE PROCESOFABRICACION DE LICOR

CondensadoVapor

CondensadoVapor

Cascarilla Gruesa

Molienda cascarilla

Cascarilla fina

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

2.1. Situación Actual

Nestlé es una empresa que está en constante evolución

asegurando el éxito a largo plazo estableciendo nuevas prioridades y

objetivos ante la complejidad y competitividad del mercado.

Con el propósito de optimizar la producción y aumentar la calidad

de sus productos se han realizado proyectos de modernización y

automatización de equipos y se incorporan nuevas máquinas al proceso.

El proceso de producción de semielaborados comienza con la

limpieza de los granos de cacao. Esta etapa previene el deterioro de los

equipos procesos aguas abajo. En el tostador, el desarrollo del sabor de

los granos es fomentado selectivamente por secado suave y tostado. Los

procesos térmicos pueden configurarse según sea necesario,

dependiendo del perfil específico de sabor y aroma.

La desbacterización de los granos de cacao reducen de manera

eficiente la cantidad de gérmenes sin afectar en lo absoluto en el sabor y

aroma del cacao tostado. Tostando y desbacterizando los granos de

cacao hace más fácil reventarlos, produciendo un nibs de mayor

rendimiento. El descascarado consiste en reventar suavemente los granos

de cacao en dos etapas, esto ayuda a la separación eficiente de las

cascarillas y maximizar el rendimiento del nibs. A través de siete mallas

numeradas y con un sistema de aspiración se permite seleccionar y

separar con exactitud la cascarilla del nibs.

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Situación Actual y Diagnóstico 31

En el proceso de molienda, los molinos de rotores de dos etapas

ejercen altas fuerzas de cizallamiento produciendo una masa de baja

viscosidad y un tamaño de partícula bajo ayudando al volumen de

procesamiento en las prensas hidráulicas aguas abajo.

2.1.1. Capacidad de Producción

Nestlé cuenta con diferentes equipos para el proceso en sus

diferentes áreas de producción, en las siguientes tablas se muestran las

capacidades instaladas en cada área respectivamente.

CUADRO N° 5

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Semielaborados de Cacao

Línea Producto Capacidad(ton año)

Prensaje de Licor Manteca/Polvo de

Cacao 5254

Fabricación de licor grueso

Licor de Cacao 12800

Solubilización Licor soluble de

Cacao 12800

Pulverización Polvo de Cacao 7557

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

Disponible Bruta

• Velocidad Nominal 2000 Kg/hora

• 2000 Kg/hora x 24 horas/ 1día = 48000 Kg/día

• 48000 Kg/día x 364 días/ 1año = 17472000 Kg/año

• Total Cap. Disponible Bruta = 17472000 Kg/año

Disponible Neta

Se utilizan 4 semanas para el mantenimiento anual.

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Situación Actual y Diagnóstico 32

• Se dispone 8 horas x semana para su mantenimiento preventivo

• Se dispone 8 horas x semana para su limpieza

• 52 semanas

• 4 semanas x 7 días = 28 días

• Total de semanas = 52 – 4 = 48 semanas

• 16 horas x 48 semanas = 768 horas x 1 día/24 horas = 32 días

• 48 semanas x 7 días/1 semana = 336 días – 32 días = 304 días

• 48000 Kg/días x 304 días/1año = 14592000 Kg/año

• Total Cap. Disponible Neta= 14592000 Kg/año

Real Utilizada

• Pérdida de Velocidad Nominal 1800 Kg/hora

• 3 turnos de 8 horas 24 horas

• Se programan 6 días en la semana = 6 días x 24 horas/1día = 144

horas

• Arranques 4 horas x semana = 4 horas

• Total de horas = 144 horas – 4 horas = 140 horas

• 140 horas x 1 día/24 horas = 5,833 días

• Total de días = 304 días – 5.833 días = 298,17 días

• 1800 Kg/hora x 24 horas/1día x 298,17 días/1año = 12880800 Kg/año

• Total Cap. Real Utilizada = 12880800 Kg/año.

2.1.2. Registro de Problemas(Recolección de datos de acuerdo a

problemas)

Nestlé cuenta con una aplicación diseñada para el registro de los

acontecimientos suscitados en la línea de producción. El software de alto

nivel, llamado SAM (Stoppage Analysis Module-“Modulo de análisis

de paradas”). El registro obtenido para el análisis pertenece a los

acontecimientos ocurridos en toda la línea de producción de

Semielaborados, se detalla las causas de paros y los minutos perdidos de

producción.

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Situación Actual y Diagnóstico 33

GRÁFICO N° 4

EVENTOS DE PARO SEMIELABORADOS

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

2.2. Análisis y Diagnóstico

El gráfico No. 4 muestra las diferentes causas de perdida de

producción en la línea de semielaborados; en las cuales se generan

paradas de máquina, errores en la logística de producción, bajo

rendimiento del estándar por pérdidas de velocidad en los equipos,

cambios no programados de producción y paros técnicos no planeados

por fallas y averías en los equipos, siendo este el de mayor impacto con

18345 minutos registrados en la pérdida de producción.

En base a esto se realiza un detalle de los eventos de paros

técnicos no planeados para determinar cuál es el proceso afectado con

mayores fallas y averías.

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Situación Actual y Diagnóstico 34

CUADRO N° 6

DETALLE DE EVENTOS DE PARO NO PLANEADOS

SEMIELABORADOS

Datos

AREA Línea Máquina Cuenta

de Paros

Total de paros (min.)

SEMIE ENVASMAN - Temperado y Envasado de Manteca Cacao 8 846

IPCPULVE - Pulverización de Torta de Cacao Elevador Torta Lfp 3 255

Molino IPC 1 Pu1 20 1428

Total IPCPULVE - Pulverización de Torta de Cacao 23 1683

KPARICAC - Pulverización de Ricacao a Granel 25 2052

LIMPTRIT - Limpieza y Tostación de Cacao

Descascaradora 2 2 181

Limpiadora 1 Lfl 20 2203

Molino Bühler 1 3 619

Molino Bühler 2 1 69

Desbacterizador 46 6421

Descascaradora 1 Lfl 1 166

Total LIMPTRIT - Limpieza y Tostación de Cacao 73 9659

PRENSAJE - Prensaje de Licor de Cacao

Tanque Manteca Clara 1 20

Prensa Cm1 14 1562

Prensa Bm 4 201

Prensa CM2 9 474

Total PRENSAJE - Prensaje de Licor de Cacao 28 2257

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado de Licor 23 1848

TOTAL SEMIE 180 18345

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

GRÁFICO N° 5

EVENTOS DE PARO POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Situación Actual y Diagnóstico 35

GRÁFICO N° 6

MINUTOS PERDIDOS POR LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

Tal como se describe anteriormente en el capítulo 1, los mayores

eventos de paros se registran en la línea de Limpieza y Tostación de

cacao con un total de 73 averías y un equivalente a 9659 minutos

perdidos de producción tal como se muestran en los gráficos 5 y 6.

2.2.1. Análisis de Datos e Identificación de Problemas

2.2.1.1. Análisis 5 Fuerzas de Porter

Usando el modelo de Las 5 Fuerzas de Porter que se enfocan en la

rentabilidad en la competencia industrial se realiza el análisis del

comportamiento del proceso de semielaborados dentro del mercado.

1) La amenaza de nuevos competidores

La primera Fuerza de Porter analiza quienes son los nuevos

competidores directos.

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Situación Actual y Diagnóstico 36

Nestlé Ecuador S.A. está afiliada a la Asociación Nacional de

Exportadores de Cacao-Ecuador (ANECACAO).

Esto implica que no existiría la amenaza de un nuevo competidor

en este mercado.

2) La Rivalidad entre competidores

Analiza cuantos competidores existen y su posición en el mercado;

siendo socio de Anecacao todos los socios tienen participación en el

mercado. Si se pierde participación en el mercado otro competidor se

aprovechará y se posicionará en dicha participación.

3) Poder de Negociación con los Proveedores

Analiza a los diferentes proveedores en calidad y precio. Nestlé

impulsa la iniciativa de la Creación de Valor Compartido con sus

proveedores, con el cual se crea el Plan Cacao de Nestlé y su principal

objetivo es asegurar el abastecimiento sostenible de cacao, a través de

una estrategia de negocios con el fin de mejorar las condiciones sociales

de los agricultores.

4) Poder de Negociación de los Compradores

Analiza a los clientes en el mercado y su negociación. Nestlé

siendo una compañía transnacional tiene una división que se encarga de

las negociaciones de producto en el mercado (NESTRADE) realizando

compras fijando precios y cantidad de toneladas anuales.

5) Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos

Analiza los productos sustitutos que pueden competir en el

mercado.

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Situación Actual y Diagnóstico 37

2.2.1.2. Análisis Matriz FODA

Esta herramienta se aplica a cualquier situación, individuo,

producto, empresa, que esté actuando como objeto de estudio en un

momento determinado del tiempo.

La sigla FODA, es un acróstico de:

✓ Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta).

✓ Oportunidades, (aspectos positivos que se pueden aprovechar

utilizando nuestras fortalezas).

✓ Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o

reducir).

✓ y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el

logro de objetivos).

Las fortalezas y las debilidades son internas de la organización, se

pueden actuar directamente sobre ellas.

Las fortalezas son, brindar un buen servicio al cliente, la empresa

cuenta con personal calificado, usa materia prima de excelente calidad, se

alinea a las normas de calidad y seguridad ISO.

Las debilidades son: Realizar maquilas, falta de conocimientos

técnicos de ciertos equipos, falta de comunicación entre el departamento

técnico y el de producción.

. Las oportunidades y las amenazas son externas, se puede actuar

sobre ellas modificando los aspectos internos.

Las oportunidades son: renovación de los procesos productivos,

ppromover la inserción económica de los agricultores.

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Situación Actual y Diagnóstico 38

Las amenazas son: pérdidas en el mercado por cambio entorno

social política, la exportación se ven afectadas por la crisis económica que

afecta el mercado general.

CUADRO N° 7

ANÁLISIS DE MATRIZ FODA

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Brinda un buen servicio al cliente. La empresa cuenta con personal calificado. Usa Materia prima de excelente calidad. Se alinea a las normas de calidad y seguridad ISO.

Realizar maquilas. Falta de conocimiento técnicos de ciertos equipos. Falta de comunicación entre el departamento técnico y el de producción

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F – O ESTRATEGIAS D – O

Renovación de los procesos productivos. Promover la inserción económica de los agricultores.

Seguir fortaleciendo el Plan Cacao para fortalecer la cadena de valor. Capacitar a los agricultores sobre nuevas técnicas de cultivo.

Adquirir nuevos equipos que sean más eficientes y puedan realizar una diversidad de formatos de productos. Optimizar los procesos para evitar la maquila de producto

AMENAZAS ESTRATEGIAS F – A ESTRATEGIAS D – A

Pérdidas en el mercado por cambio entorno social política La exportación se ven afectadas por la crisis económica que afecta el mercado general.

Desarrollar proveedores locales para el abastecimiento del mercado Controlar los costos productivos y reducir los desperdicios en sus procesos

Capacitar a técnicos y operadores en nuevos equipos que no se tiene mucha información.

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Situación Actual y Diagnóstico 39

2.2.1.3. Análisis de Datos

Siguiendo con el análisis de las paradas que afectan a la línea de

Limpieza y Tostación se realiza con la ayuda de diagramas de Pareto

para determinar el cuello de botella en el proceso y las principales causas

que afectan la confiabilidad del proceso.

CUADRO N° 8

PAROS IMPREVISTOS POR MÁQUINA

Línea Máquina

Cuenta

de

Paros

Duración

Total de

paros (min.)

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

Descascaradora 2 2 181

Limpiadora 1 Lfl 20 2203

Molino Bühler 1 3 619

Molino Bühler 2 1 69

Desbacterizador 46 6421

Descascaradora 1 Lfl 1 166

Total LIMPTRIT - Limpieza y Tostación de

Cacao 73 9659

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

GRÁFICO N° 7

PARETO EVENTOS DE PARO POR MÁQUINA

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Situación Actual y Diagnóstico 40

Analizando los gráficos 7 y 8 se puede observar que la máquina

con mayor frecuencia de averías es el Desbacterizador de Cacao con 46

averías equivalente a 6421 minutos perdidos el cual representa el 66% de

todos los paros convirtiéndose en el cuello de botella de la línea de

Limpieza y Tostación.

Esta es la máquina crítica en la cual se enfocará el análisis y el

desarrollo de los objetivos detallados en el Capítulo 1.

GRÁFICO N° 8

PARETO MINUTOS PERDIDOS POR MÁQUINA

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

2.2.2. Impacto Económico de Problemas

Para realizar el cálculo del impacto económico se toma como

referencia el costo de producir un Kilogramo de licor de cacao en el

mercado.

En el cuadro a continuación se detallan el total de kilogramos sin

producir y el costo en dólares por los eventos de paro ocurridos en la línea

de Limpieza y Tostación.

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Situación Actual y Diagnóstico 41

CUADRO N° 9

IMPACTO ECONÓMICO DE PAROS IMPREVISTOS POR MÁQUINA

Línea Máquina

Duración

Total de

paros

(min.)

Duración

Total de

paros (H.)

Kilogramos no

producidos

Costo en $

Kg no

producidos

LIMPTRIT - Limpieza

y Tostación de Cacao

Descascaradora 2 181 3,02 5430 15312,6

Limpiadora 1 Lfl 2203 36,72 66090 186373,8

Molino Bühler 1 619 10,32 18570 52367,4

Molino Bühler 2 69 1,15 2070 5837,4

Desbacterizador 6421 107,02 192630 543216,6

Descascaradora 1 Lfl 166 2,77 4980 14043,6

Total LIMPTRIT - Limpieza y Tostación de

Cacao 9659 160,98 289770 817151,4

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

El Desbacterizador de Cacao con 6421 minutos perdidos

equivalente al 66% de todos los paros de la línea de Limpieza y Tostación

tiene el siguiente impacto económico.

• Kg. no producidos = Horas Desperdiciadas X Velocidad Nominal

• Kg. no producidos = 6421 min. X 1H. /60 min. X 1800 Kg. /H.

• Kg. no producidos = 107.2 H. X 1800 Kg. /H.

• Kg. no producidos = 192630 Kg.

• Costo Producción = 2,82 $/Kg. Producido.

• Costo sin producir = Kg. No producidos X Costo Producción

• Costo sin producir = 192630 Kg. X 2,82 $/Kg.

• Costo sin producir = $ 543216,2

2.2.3. Diagnóstico

Recopilando los datos de los eventos de las causas que generan la

pérdida de productividad, por paradas imprevistas por fallas y averías en

la línea de limpieza y tostación de cacao; el mayor contribuyente de horas

perdidas es generado por el Desbacterizador. Dejando de producir 192,6

Ton representando $543216,2 perdidos en los costos de producción.

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Situación Actual y Diagnóstico 42

CUADRO N° 10

PAROS IMPREVISTOS EN DESBACTERIZADOR

Máquina Paros

Imprevistos

Cuenta de Paros

Duración Total de paros (min.)

Desbacterizador Falla Válvulas Neumáticas 10 1878

Falla Electroválvula 8 1160

Falla Cañería/Ductos 8 1346

Falla Mecánica de Motor 6 517

Fuga de Aceite 3 644

Falla Micros de Seguridad 2 204

Falla Sensor de Temperatura 2 168

Falla Sensor de Presión 2 54

Desajuste Calibración 2 87

Falla Bomba 1 46

Falla Piñón/Cadena 1 254

Falla motor 1 63

Total Desbacterizador 46 6421 Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

GRÁFICO N° 9

PARETO CUENTA DE PAROS EN DESBACTERIZADOR

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Situación Actual y Diagnóstico 43

GRÁFICO N° 10

PARETO MINUTOS PERDIDOS POR EVENTO EN

DESBACTERIZADOR

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

Este análisis se encuentra enfocado en la máquina crítica del

proceso fabricación de licor de cacao donde se registran los diversos

eventos; generándose así “el cuello de botella” en la línea de

semielaborados.

El problema identificado en los eventos de las causas es la falta de

productividad por el índice de averías en el Desbacterizador como se

muestran en los gráficos 9 y 10.

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CAPÍTULO III

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

3.1. Propuesta

Del análisis anterior presentado en el capítulo 2 se determina que

el 63% de las averías en la línea de semielaborados pertenecen al equipo

Desbacterizador.

La propuesta planteada para resolver el índice de averías

detectados en el Desbacterizador es desarrollar un plan de mantenimiento

preventivo piloto con las herramientas TPM enfocándose en las partes

críticas detectadas en el proceso.

DIAGRAMA N° 5

DIAGRAMA IMPLANTACIÓN MANTENIMIENTO EN ÁREA PILOTO

TPM

ESTABLECER LINEA

PILOTO TPM

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TPM

LIMPIEZA INICIAL DEL AREA PILOTO

IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO

AUTÓNOMO

IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO

PLANEADO

IMPLEMENTACIÓN

5´S

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 45

3.1.1. Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas

Aplicar esta metodología garantiza actividades esenciales de

lubricación, rutinas estándares de inspección, medidas y métodos de

control para optimizar los costos de mantenimiento.

El plan de mantenimiento preventivo piloto con herramientas TPM

está estructurado como se muestra a continuación en el diagrama No. 3.

3.1.1.1. Capacitación y Entrenamiento

La primera etapa para implementar el plan de mantenimiento es la

capacitación del personal de planta, esto involucra que todo el personal

operario, técnico y administrativo del área sea capacitado en los aspectos

generales en TPM.

Esto se realiza por medio de capacitadores externos

especializados en la Filosofía de la estrategia TPM. Capacitar a personal

en conocimientos técnicos relacionados al proceso productivo; lo cual se

realizan con los proveedores especializados en cada área de

entrenamiento.

IMAGEN N° 6

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 46

CUADRO N° 11

MATRIZ DE HABILIDADES

Competen

cia Descripción

Actua

l

Deseado

Gap

Prioridad

Cierre Gráfica de control

SE

GU

RID

AD

Loto 4 4 0 A

Gestión de permisos de trabajo

3 4 1 B

Evaluación de riesgos

2 4 2 A

Manejo deEPP¨s 4 4 0 A

Manejo de químicos 1 4 3 B

Plan de emergencias 2 4 2 A

Riesgos eléctricos 1 3 2 A

BBS 2 4 2 C

CA

LID

AD

Ingeniería Higiénica 1 4 3 B

Higiene en el mantenimiento

3 4 1 A

5´S 2 3 1 A

Controles HACCP 1 4 3 B

Manejo de cambios 1 4 3 B

Gestión de reclamos 1 3 2 B

BBQ 1 3 2 C

TP

M

Alineamiento de metas

2 4 2 B

Reuniones Operacionales

2 4 2 B

IVPH 1 4 3 B

Análisis de averías 2 4 2 A

Estrategia de Mantenimiento

3 4 1 A

TE

CN

ICO

Inspecciones Técnica

4 5 1 A

Optimización Lubricación

3 5 2 B

Sistemas neumáticos automatizados

2 4 2 B

Sistemas hidráulicos & Bombas

2 4 2 C

Transferencia de calor

2 4 2 C

Transmisión de potencia

3 4 1 C

Técnicas de dibujo mecánico

4 4 0 C

Técnicas de soldadura SMAW

4 5 1 C

Técnicas de soldadura TIG

2 5 3 C

Técnicas de mecanizado Torno

4 4 0 C

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Propuesta 47

LID

ER

AZ

GO

Enfoque en Resultados

1 4 3 A

Comunicación 2 4 2 A

Iniciativa 3 4 1 A

Cooperación Proactiva

3 4 1 A

Practica lo que Predica

3 4 1 A

GE

ST

ION

PO

R P

RO

CE

SO

Proceso de Limpieza y trituración de habas de Cacao

2 4 2 A

Tecnología de Desbacterizador

1 4 3 B

Tecnología en Prensaje de Licor de Cacao

2 4 2 B

Proceso de Fabricación de Polvo de Cacao

2 4 2 B

Proceso de Solubilización

2 4 2 B

Proceso de Fabricación de manteca de cacao

2 4 2 B

Generación, distribución y eficiencia energética de sistemas de vapor

1 4 3 C

Generación, distribución y eficiencia energética de sistemas de aire comprimido

1 4 3 C

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

Para el plan de capacitación y entrenamiento se elabora una matriz

de habilidades técnicas y de proceso necesarias para la implementación

del plan piloto de mantenimiento TPM. En donde se puede apreciar el

nivel de conocimiento actual y el nivel deseado a donde se quiere llegar

(Cuadro No. 11).

3.1.1.2. Las 5´S

El pilar de las 5´S es la base para implementar el TPM, la cual ya

se ha implementado en el área técnica. Se realizan seguimientos

mediante auditorías semanales mediante check list para mantener la

rutina del orden y limpieza. (Cuadro No. 12).

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Propuesta 48

CUADRO N° 12

CHECK LIST 5´S

Área: FECHA:

No. Item de chequeo

1

No hay elementos innecesarios

2No hay documentos ajenos al área u obsoletos

3Área de archivo identificada

4Se ha seleccionado un criterio de órden para

archivo

5Equipo de oficina en su lugar

6Cajones limpios y ordenados

7No hay papelería sobre el escritorio

8Área de trabajo en proceso identificada

9Limpieza de mobiliario

10Limpieza de equipo de oficina

11Limpieza de pisos

12Contenedores de desechos accesibles en el área

13La simbología de los estándares de orden y

limpieza está publicada, se conoce y se respeta

Se conocen y se respetan los estándares de orden

y limpieza

Es

tan

da

rL

imp

iar

Ord

en

ar

Se

lec

cio

na

r

OBSERVACIONES

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

IMAGEN N° 7

APLICACIÓN 5´S

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 49

3.1.1.3. Mantenimiento Autónomo

El pilar del Mantenimiento Autónomo es desarrollar las

competencias de los operarios para mantener las condiciones básicas del

proceso transfiriéndole tareas básicas de mantenimiento. Al usar las

herramientas del TPM se contribuye para que las tareas de operación y

mantenimiento se realicen de forma autónoma. La primera fase para

implementar el mantenimiento autónomo es realizar una limpieza inicial

del proceso con apoyo del personal técnico, la cual esto ayuda a realizar

un mapeo del proceso para identificar las fallas de condición básica y

poderlas restaurar.

DIAGRAMA N° 6

MAPEO DE PROCESO

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

IMAGEN N° 8

CLASIFICACIÓN DE TARJETAS

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 50

La identificación de las fallas se realiza mediante el proceso de

etiquetado, se generan etiquetas “rojas” que son responsabilidad del

personal técnico y etiquetas “azules” para el personal operario, tal como

se aprecia en la imagen n° 8.

El proceso de etiquetado clasifica a las tarjetas por criticidad de

falla y esto prioriza el tiempo para programar la ejecución de los trabajos

para eliminar las fallas. (Cuadro No. 13).

CUADRO N° 13

CRITICIDAD DE TARJETAS

Tarjeta Prioridad Descripción Tiempo de resolución

A Alta

Anomalías que tienen un alto riesgo de provocar un accidente, tener un impacto

ambiental severo (Contaminación, polvos, etc.), impacto en la calidad del

Producto, o seguridad Alimentaria, o una interrupción inminente de la producción. Inmediatas acciones deben ser tomadas para mitigar el riesgo mientras se elimina

la anomalía

2 Días

B Media

Anomalías que tienen un riesgo medio están asociadas al deterioro de las

condiciones Básicas de las Maquinas y de las instalaciones. Hay bajo potencial de generar un incidente de seguridad, salud, calidad o seguridad alimentaria.

Sin embargo pueden crear en el mediano plazo impacto en la disponibilidad de la

Línea. Acciones de corto plazo deben ser

tomadas para mitigar el riesgo mientras si aplica.

20 Días

C Baja

Anormalidades que no representan ningún peligro a la seguridad, calidad ni producción, pero aún así hacen difícil la ejecución de la inspección, ajustes, o

limpieza.

60 Días

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

La lección de un punto (LUP) en una herramienta de capacitación

que permite compartir información clara y entendible para todos. (Imagen

n° 9).

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Propuesta 51

Esta herramienta permite:

✓ Aumentar la capacidad en los operadores para realizar correcciones

básicas en una máquina.

✓ Aumenta la capacidad de los técnicos para realizar mejoras en los

equipos.

IMAGEN N° 9

LUP (LECCIÓN DE UN PUNTO)

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

IMAGEN N° 10

CONTROLES VISUALES

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 52

Aplicar la técnica de controles visuales en el proceso productivo

comunica de una forma sencilla los parámetros establecidos de

funcionamiento de una determinada operación. Cuando se presente una

desviación se puede visualizar fácilmente y las acciones correctivas de

caso se aplican de inmediato.

IMAGEN N° 11

CONTROLES VISUALES

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 53

Los procedimientos de inspección, limpieza, lubricación y

mantenimientos con la metodología 5W1H se utiliza para desarrollar las

actividades con los detalles necesarios para que se ejecuten de manera

correcta.

En los procedimientos se detallan de manera visual y detallada lo

siguiente:

✓ Donde realizar la actividad

✓ Que se debe hacer

✓ Cuando realizar la actividad

✓ Quien va a realizar la actividad

✓ Cuales herramientas utilizar

✓ Como realizar la actividad

3.1.1.4. Mantenimiento Planeado

La gestión de mantenimiento se ejecuta en el sistema informático

SAP R/3 como software básico para todas las actividades de

mantenimiento (Imagen n° 12), ofrece funciones para los procesos de:

✓ Control de proyectos de capital

✓ Gestión de órdenes de trabajo

✓ Gestión de ingeniería

✓ Gestión de repuestos

Mantenimiento programado y predictivo

Se debe optimizar el mantenimiento programado y predictivo para

mejorar los costos de mantenimiento, esta actividad ofrece mayor

flexibilidad al mantenimiento, revisar la programación en el período de

cuatro semanas optimiza el trabajo de mantenimiento. (Imagen n° 23)

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Propuesta 54

IMAGEN N° 12

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

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IMAGEN N° 13

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 55

Análisis de Averías

Es un proceso de análisis de alta calidad con el fin de evitar la

recurrencia de la falla en el proceso, el desarrollo del análisis se realiza

por un especialista del proceso, lo cual permite el entrenamiento al

personal para no recurrir en la falla.

IMAGEN N° 14

ANÁLISIS DE AVERÍA

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

Los indicadores para la gestión de mantenimiento son los

siguientes:

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Propuesta 56

Tiempo promedio entre fallas (MTBF)

Es el tiempo promedio resultante entre fallas dentro de un tiempo

de producción.

Tiempo medio de reparación (MTTR)

Es el tiempo promedio que se utiliza para reparar una avería hasta

que el equipo esté listo para producir en condiciones normales.

IMAGEN N° 15

MTBF

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 57

IMAGEN N° 16

MTTR

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

3.1.2. Costos de Alternativas de Solución

Los costos de implementar un plan de mantenimiento preventivo

piloto con las herramientas TPM se detallan de la siguiente manera:

Los costos por capacitación del personal técnico y operario en

competencias técnicas y habilidades en TPM.

CUADRO N° 14

COSTOS DE ENTRENAMIENTO

DESCRIPCION COSTO

COSTOS DE ENTRENAMIENTO

Capacitación técnica 3720

Capacitación Técnicas en TPM 2940

TOTAL INVERSION COSTO DE ENTRENAMIENTO 6660 Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 58

Los costos de inversión de equipos para realizar mantenimientos

preventivos, equipos especiales para implementar mantenimientos

predictivos y adecuar una sala destinada para las diferentes reuniones

que se efectúan en la implementación de programa piloto TPM.

CUADRO N° 15

COSTOS DE INVERSIÓN FIJA

DESCRIPCIÓN COSTO

INVERSION FIJA

Presupuesto para mantenimiento 304000

Adaptación de sala de reunión TPM 4167,22

Unidad de aire acondicionado 1154,83

Equipos de análisis preventivos 6701

Herramientas para mantenimiento 9183,71

Herramientas para mantenimiento 8094,59

TOTAL INVERSION FIJA 333301,35

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

El total de inversión que se necesita para implementar el plan de

mantenimiento piloto TPM es de $ 35961,35.

CUADRO N° 16

INVERSIÓN TOTAL

DESCRIPCIÓN COSTO %

INVERSIÓN FIJA 333301,35 98%

COSTO DE ENTRENAMIENTO 6660 2%

TOTAL INVERSIÓN 339961,35 100%

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Propuesta 59

3.2. Evaluación Económica y Financiera

3.2.1. Plan de Inversión y Financiamiento

Los presupuestos de mantenimiento para la implementación del

TPM se basan principalmente en los gastos de mantenimiento del período

anterior y se ajustan, considerando las nuevas inversiones para el

siguiente período, tal como se aprecia en el diagrama n° figura 25.

GRÁFICO N° 11

PRESUPUESTO BASE CERO

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

3.2.2. Evaluación Financiera

3.2.2.1. Coeficiente beneficio/costo

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Propuesta 60

Donde:

• Beneficio = Ahorro que se desea obtener. Monto que acumula las

pérdidas

• Costo = Inversión de la propuesta

• Factibilidad =Factible cuando “valor obtenido > 1”

• Beneficio esperado

3.2.2.2. Valor Actual Neto (VAN)

El valor de la tasa de interés efectiva vigente para el segmento

empresarial es de 10,21% anual. El cálculo del VAN se lo realiza en el

período de 12 meses para el cual se proyecta realizar la implementación

del mantenimiento piloto TPM, tal como se muestra en el siguiente

cuadro.

CUADRO N° 17

FLUJO TOTAL

Tasa de descuento 10,21%

tasa mensual 0,81%

PERÍODO INVERSIÓN INGRESO A

RECUPERAR FLUJO

0 -99801,35 45268,05 -$54.533,30

1 -36480,00 45268,05 $8.788,05

2 -15200,00 45268,05 $30.068,05

3 -9120,00 45268,05 $36.148,05

4 -39520,00 45268,05 $5.748,05

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Propuesta 61

5 -33440,00 45268,05 $11.828,05

6 -24320,00 45268,05 $20.948,05

7 -21280,00 45268,05 $23.988,05

8 -18240,00 45268,05 $27.028,05

9 -21280,00 45268,05 $23.988,05

10 -12160,00 45268,05 $33.108,05

11 -9120,00 45268,05 $36.148,05

TOTAL -339961,35 543216,60 $203.255,25 Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

El cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) da un resultado de

35,63%, el cual es un valor mayor a la tasa de interés vigente por el cual

el proyecto es factible en la implementación.

El valor actual neto (VAN) da un resultado de $189822,43, este

valor representa una ganancia al implementar el plan de mantenimiento.

CUADRO N° 18

EVALUACIÓN FINANCIERA

ÍNDICES FINANCIEROS

TIR 35,63%

VAN $ 189.822,43

Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

3.3. Programación para Puesta en Marcha

3.3.1. Planificación y Cronograma de Implementación

Para poder tener resultados efectivos de la implementación, se

debe crear un cronograma de actividades, tareas, indispensable para

poder detallar las actividades, y llevar el control de las actividades, la

revisión de recursos necesarios, el cual se presenta en el cronograma de

las actividades de mantenimiento.

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Propuesta 62

3.4. Conclusiones y Recomendaciones

3.4.1. Conclusiones

Mediante el análisis ejecutado se evidencia las para imprevistas

por fallas y averías en el Desbacterizador por el cual se desarrolla el plan

de mantenimiento piloto TPM.

Se implementa un sistema sólido de mantenimiento, estableciendo

frecuencias de mantenimiento enfocadas en las partes críticas del

proceso.

Se definen los procedimientos estandarizados de mantenimiento de

partes críticas del proceso. El cual es extienden la vida natural de los

componentes mediante la aplicación rutinaria de herramientas de

confiabilidad y así optimizar el costo total de mantenimiento y seguir

desarrollando y reteniendo la experticia técnica interna.

3.4.2. Recomendaciones

Para mejorar aún más los costos de mantenimiento se recomienda

analizar los costos de los servicios contratados y de los servicios internos

seleccionados.

Estas actividades darán lugar a una mayor flexibilidad para realizar

el mantenimiento cuando se lo requiera, y reducir los costos generales de

mantenimiento.

Se recomienda compartir las soluciones identificadas utilizando las

herramientas de confiabilidad con todas las demás áreas de la fábrica con

la misma tecnología y procesos.

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ANEXOS

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Anexos 64

ANEXO N° 1

REGISTRO DE CAUSA DE PAROS

AREA CCLI Línea Máquina Subgrupo de Paros

Imprevistos

Paros Imprevistos

Paros No Plan.

Duración total de

paro

% Tiemp

o Ocup.

Turno

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

025 - Descascarad

ora 2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

144,00

144,00

0,04% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

025 - Descascarad

ora 2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

37,00

37,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

75,00

75,00 0,02% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

90,00

90,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

100,00

100,00

0,03% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

80,00

80,00 0,02% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

120,00

120,00

0,03% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

150,00

150,00

0,04% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030046 - Falla Tolva

90,00

90,00 0,02% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

241,00

241,00

0,06% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

- 77,00 0,02% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

106,00

106,00

0,03% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

144,00

144,00

0,04% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

48,00

48,00 0,01% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

- 65,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

- 48,00 0,01% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030048 - Fuga de Aceite

38,00

38,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

88,00

88,00 0,02% 3

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Anexos 65

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

379,00

379,00

0,10% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

71,00

71,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

65,00

65,00 0,02% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

144 - Limpiadora 1

Lfl

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080009 - Falla Acumulador de

Presión

128,00

128,00

0,03% 2

SEMIE

68001 - Limp

Tritur Fca Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

145 - Molino Buhler 1

0902 - Falla

Sistema Eléctrico

09020023 - Falla fuente DC

82,00

82,00 0,02% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

145 - Molino Buhler 1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

283,00

283,00

0,07% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

145 - Molino Buhler 1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

254,00

254,00

0,07% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

146 - Molino Buhler 2

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

69,00

69,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020013 - Falla Micros de Seguridad

60,00

60,00 0,02% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020013 - Falla Micros de Seguridad

144,00

144,00

0,04% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

65,00

65,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

168,00

168,00

0,04% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

211,00

211,00

0,06% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

10,00

10,00 0,00% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor 7,00 7,00 0,00% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

56,00

56,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030048 - Fuga de Aceite

66,00

66,00 0,02% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030048 - Fuga de Aceite

264,00

264,00

0,07% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030048 - Fuga de Aceite

314,00

314,00

0,08% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

46,00

46,00 0,01% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

LIMPTRIT - Limpieza y

151 - Debacterizad

0903 - Falla Sistema

09030026 - Falla Electrovalvula

109,00

109,00

0,03% 2

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Anexos 66

Gua Tostación de Cacao

or Mecánico

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

230,00

230,00

0,06% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

280,00

280,00

0,07% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

40,00

40,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

95,00

95,00 0,03% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

255,00

255,00

0,07% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

240,00

240,00

0,06% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

50,00

50,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

288,00

288,00

0,08% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

120,00

120,00

0,03% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

82,00

82,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

54,00

54,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

182,00

182,00

0,05% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

63,00

63,00 0,02% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

254,00

254,00

0,07% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

90,00

90,00 0,02% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

180,00

180,00

0,05% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

211,00

211,00

0,06% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040005 - Falla Sensor de

Presión

30,00

30,00 0,01% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

47,00

47,00 0,01% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

40,00

40,00 0,01% 2

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Anexos 67

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040005 - Falla Sensor de

Presión

24,00

24,00 0,01% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040002 - Falla Sensor de

Temperatura

130,00

130,00

0,03% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040002 - Falla Sensor de

Temperatura

38,00

38,00 0,01% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

229,00

229,00

0,06% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT -

Limpieza y Tostación de

Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

120,00

120,00

0,03% 1

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

30,00

30,00 0,01% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

180,00

180,00

0,05% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

300,00

300,00

0,08% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

420,00

420,00

0,11% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

181,00

181,00

0,05% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

96,00

96,00 0,03% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

72,00

72,00 0,02% 3

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

151 - Debacterizad

or

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

250,00

250,00

0,07% 2

SEMIE

68001 - Limp Tritur Fca

Gua

LIMPTRIT - Limpieza y

Tostación de Cacao

152 - Descascarad

ora 1 Lfl

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

166,00

166,00

0,04% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

131 - Tanque Manteca Clara 1

0907 - Paro Técnico Reflejo

09070003 - Paro Técnico Reflejo de Otra Línea

20,00

20,00 0,01% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

118,00

118,00

0,04% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030014 - Falla Resorte

22,00

22,00 0,01% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla Polea/Banda

65,00

65,00 0,02% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030014 - Falla Resorte

45,00

45,00 0,02% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

PRENSAJE - Prensaje de

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

09030011 - Descalibración de

69,00

69,00 0,03% 1

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Anexos 68

Gua Licor de Cacao Mecánico Placas

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030014 - Falla Resorte

178,00

178,00

0,07% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030014 - Falla Resorte

60,00

60,00 0,02% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030013 - Falla Sello

Mecánico/Empaques/Oring

3,00 3,00 0,00% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030054 - Falla Banda

Transportadora

157,00

157,00

0,06% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030054 - Falla Banda

Transportadora

298,00

298,00

0,11% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030014 - Falla Resorte

42,00

42,00 0,02% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030014 - Falla Resorte

111,00

111,00

0,04% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

202,00

202,00

0,08% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

134 - Prensa Cm1

0908 - Falla Componente

s Hidraulicos/N

eumaticos

09080006 - Falla Valvulas

Neumáticas

192,00

192,00

0,07% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

138 - Prensa Bm

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

119,00

119,00

0,04% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

138 - Prensa Bm

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

42,00

42,00 0,02% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

138 - Prensa Bm

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

30,00

30,00 0,01% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

138 - Prensa Bm

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

10,00

10,00 0,00% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

42,00

42,00 0,02% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030054 - Falla Banda

Transportadora

55,00

55,00 0,02% 3

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

78,00

78,00 0,03% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

77,00

77,00 0,03% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

42,00

42,00 0,02% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

41,00

41,00 0,02% 1

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

26,00

26,00 0,01% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

73,00

73,00 0,03% 2

SEMIE

68002 - Pre Li Cacao Fca

Gua

PRENSAJE - Prensaje de

Licor de Cacao

200 - Prensa CM2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040005 - Falla Sensor de

Presión

40,00

40,00 0,01% 3

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

127 - Centrifuga Lemcen

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030024 - Falla Freno Mecánico

283,00

283,00

0,21% 2

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

127 - Centrifuga Lemcen

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

53,00

53,00 0,04% 2

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

127 - Centrifuga Lemcen

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030032 - Falla Acople Mecánico

Grupo Interno

124,00

124,00

0,09% 3

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Anexos 69

Manteca Cacao

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

130 - Temperadora

Manteca 1 Lem

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

14,00

14,00 0,01% 1

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

130 - Temperadora

Manteca 1 Lem

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

12,00

12,00 0,01% 1

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

130 - Temperadora

Manteca 1 Lem

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

90,00

90,00 0,07% 1

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

130 - Temperadora

Manteca 1 Lem

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030035 - Falla Piñon/Cadena Grupo Interno

240,00

240,00

0,18% 1

SEMIE

68003 - Lle Ma Cacao Fca Gua

ENVASMAN - Temperado y Envasado de

Manteca Cacao

130 - Temperadora

Manteca 1 Lem

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040002 - Falla Sensor de

Temperatura

30,00

30,00 0,02% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

40,00

40,00 0,01% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

12,00

12,00 0,00% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

94,00

94,00 0,02% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

56,00

56,00 0,01% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST -

Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 -

Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030070 - Removedor

71,00

71,00 0,02% 1

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030049 - Fuga de Agua

4,00 4,00 0,00% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030049 - Fuga de Agua

8,00 8,00 0,00% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030049 - Fuga de Agua

12,00

12,00 0,00% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030049 - Fuga de Agua

48,00

48,00 0,01% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030048 - Fuga de Aceite

16,00

16,00 0,00% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030049 - Fuga de Agua

8,00 8,00 0,00% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030049 - Fuga de Agua

80,00

80,00 0,02% 1

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030019 - Falla Rodamiento

64,00

64,00 0,02% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

119,00

119,00

0,03% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

48,00

48,00 0,01% 1

Page 84: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28237/1...afectada por el bajo índice de productividad. El objetivo es desarrollar el plan

Anexos 70

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

401,00

401,00

0,10% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030028 - Falla Cañería/Ductos

300,00

300,00

0,07% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030048 - Fuga de Aceite

8,00 8,00 0,00% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

150,00

150,00

0,04% 3

SEMIE

68004 - Solubilizac

Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030026 - Falla Electrovalvula

64,00

64,00 0,02% 1

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

124 - Solubilizador Continuo 1

Lso

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040011 - Falla Controlador

9,00 9,00 0,00% 1

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

187 - Bomba Dosificadora

Potaza 1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

103,00

103,00

0,03% 2

SEMIE

68004 - Solubilizac Fca Gua

SOLBPAST - Solubilizado y Pasteurizado

de Licor

187 - Bomba Dosificadora

Potaza 1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030004 - Falla Bomba

133,00

133,00

0,03% 3

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030036 - Falla Polea/Banda Grupo Interno

31,00

31,00 0,01% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

50,00

50,00 0,02% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

15,00

15,00 0,00% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

30,00

30,00 0,01% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

58,00

58,00 0,02% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

40,00

40,00 0,01% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

171,00

171,00

0,05% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030035 - Falla Piñon/Cadena Grupo Interno

30,00

30,00 0,01% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030011 - Descalibración de

Placas

87,00

87,00 0,03% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030012 - Falla Elementos de

Sujeción

185,00

185,00

0,06% 3

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030012 - Falla Elementos de

Sujeción

90,00

90,00 0,03% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

150,00

150,00

0,05% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

40,00

40,00 0,01% 2

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Anexos 71

Granel

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

120,00

120,00

0,04% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

90,00

90,00 0,03% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

105,00

105,00

0,03% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

480,00

480,00

0,15% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

18,00

18,00 0,01% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030023 - Falla Piñon/Cadena

85,00

85,00 0,03% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

20,00

20,00 0,01% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

15,00

15,00 0,00% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

17,00

17,00 0,01% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC -

Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

15,00

15,00 0,00% 1

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

80,00

80,00 0,03% 2

SEMIE

68301 - Mez Kpa Fca Gua

KPARICAC - Pulverizacion de Ricacao a

Granel

084 - Molino Kpa-2

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

30,00

30,00 0,01% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

075 - Elevador Torta Lfp

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020038 - Falla Calentamiento de

Motor

30,00

30,00 0,02% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

075 - Elevador Torta Lfp

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020038 - Falla Calentamiento de

Motor

23,00

23,00 0,01% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

075 - Elevador Torta Lfp

0904 - Falla Instrumentaci

ón

09040013 - Desajuste

Calibración

202,00

202,00

0,13% 3

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020007 - Falla en

Líneas/Cableados

17,00

17,00 0,01% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020005 - Falla Mecánica de

Motor

60,00

60,00 0,04% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020018 - Falla Colectores

28,00

28,00 0,02% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020027 - Falla PLC

15,00

15,00 0,01% 2

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Anexos 72

Embase

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0902 - Falla Sistema Eléctrico

09020007 - Falla en

Líneas/Cableados

122,00

122,00

0,08% 3

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030032 - Falla Acople Mecánico

Grupo Interno

120,00

120,00

0,08% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030019 - Falla Rodamiento

120,00

120,00

0,08% 3

SEMI

E

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino

Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030025 - Falla

Polea/Banda

120,

00

120,0

0 0,08% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

60,00

60,00 0,04% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030022 - Falla Buje/Bocin

11,00

11,00 0,01% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030022 - Falla Buje/Bocin

209,00

209,00

0,13% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

88,00

88,00 0,06% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030032 - Falla Acople Mecánico

Grupo Interno

41,00

41,00 0,03% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030032 - Falla Acople Mecánico

Grupo Interno

17,00

17,00 0,01% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

53,00

53,00 0,03% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030071 - Falla motor

54,00

54,00 0,03% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

74,00

74,00 0,05% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

177,00

177,00

0,11% 2

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE - Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

21,00

21,00 0,01% 1

SEMIE

68302 - Pulveri Ipc Fca Gua

IPCPULVE -

Pulverizacion de Torta de

Cacao y Embase

079 - Molino Ipc 1 Pu1

0903 - Falla Sistema

Mecánico

09030017 - Falla Acople Mecánico

21,00

21,00 0,01% 2

Fuente: Nestlé Ecuador S.A Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Anexos 73

ANEXO N° 2

MAPEO DE PROCESO

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Anexos 74

Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Anexos 75

ANEXO N° 3

PLAN DE MANTENIMIENTO

521

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

4243

4445

4647

4849

5051

52

SEMI

E

LIMPIE

SA SE

MANA

L DE S

EMIE

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

12

LIMP

IADOR

A X

X

DES

CASC

ARAD

ORA 1

XX

DES

CASC

ARAD

ORA 2

X

X

DEB

ACTE

RIZA

DOR

XX

TOST

ADOR

XX

MOL

INO

BIHUL

ER 1-

2- TA

NQUE

LC1

XX

MOL

INO

BUHL

ER 3-

4 - TA

NQUE

LC2

XX

SOLU

BILIZA

CION

12

1212

1212

1212

12X

X12

1212

1212

1212

1212

1212

1212

1212

MOL

INO

NETZ

CH72

XX

72

MOL

INO

LEHM

AN 2

(SOL

UBLE

)X

X72

MILO

NO LE

HMAN

3 (N

ATUR

AL)

XX

72

MILO

NO LE

HMAN

4 (S

OLUB

LE)

72X

X72

MAN

TENI

MIEN

TO TQ

LSF4

XX

MAN

TENI

MIEN

TO TQ

LSF5

XX

MAN

TENI

MIEN

TO TQ

LSF6

XX

MAN

TENI

MIEN

TO TQ

LP1

XX

MAN

TENI

MIEN

TO TQ

LP2

XX

PREN

SA BM

12

12X

X12

1212

1212

7212

1212

1212

PREN

SA C

M1

1212

XX

1212

1212

1272

1212

1212

12

PREN

SA C

M212

1212

12X

X12

1212

7212

1212

1212

CEN

TRIFU

GA72

7272

ENVA

SE M

ANTE

CA72

7272

72

DEO

DORI

ZADO

R

XX

MOL

INO

IPC8

88

XX

88

88

88

C A R N A V A L

PLAN

DE

MAN

TENI

MIE

NTO

ANUA

L FA

BRIC

A GU

AYAQ

UIL

2018

JANUA

RYFE

BRAR

YMA

RCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGO

STSE

PTEM

BER

OCTO

BER

NOVE

MBER

DECE

MBER

Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Anexos 76

ANEXO N° 4

COTIZACIONES

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Anexos 77

Page 92: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28237/1...afectada por el bajo índice de productividad. El objetivo es desarrollar el plan

Anexos 78

Page 93: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28237/1...afectada por el bajo índice de productividad. El objetivo es desarrollar el plan

Anexos 79

Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Anexos 80

ANEXO N° 5

EVALUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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Anexos 81

ANEXO N° 6

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Investigación de campo Elaborado por: Cotallat Torres Walter Diego

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