Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Yardımcı Tesislerde Elektrik Tüketimlerinin Azaltılması
KONU SEÇİMİ
Aralık 17
Kasım
17
Ekim
17
Eylül 1
7
Ağust
os 17
Temm
uz 17
Hazira
n 17
Mayıs
17
Nisa
n 17
Mart 1
7
Şuba
t 17
Ocak 17
26
24
22
20
18
16
14
12
Tarih
kw
h /
am
barj
an
t
_X=18,40
UCL=23,79
LCL=13,00
I Chart of Spesifik Tüketim
2017 Yılı birim jant başına düşen elektrik enerjisi tüketimleri 18,4 kwh/jant olarak
gerçekleşmiştir. Tüm fabrika genelinde spesifik elektrik enerji tüketimlerinin düşürülmesi
hedeflenmiştir. 2018 bütçe döneminde hedeflenen %3 enerji tüketimi azaltabilmek için bu
proje devreye alınmıştır.
HEDEF BELİRLEME
• Hedef: Ambara teslim edilen spesifik elektrik tüketimini bir yıl içerisinde 18,4 kWh/amb.adet‘ten %13’lük bir iyileştirme yaparak 16,00 kWh/amb.adet değerine düşürmek. %13’lükiyileştirme elektrik tüketimi payı için, total tüketim değerinde %4,5 azaltma sağlayarak bütçehedefini yakalayacaktır.
* Proje dönemi Ekim 2017 – Aralık 2017
EKİP BELİRLEME
• Sponsor: Oğuz ÖZMEN (Fabrika Direktörü)
• Şampiyon: Sema BİLGİÇ (Özel Projeler ve Yatırım Müdürü)
• Proje Lideri: Durmuş EREN (Bakım ve Enerji Yöneticisi)
• Ekip Üyeleri: Cengiz GELİROĞLU (Teknik Ressam ve Enerji İzleme Teknikeri),
Muammer ORHAN (Kıdemli Bakım Mühendisi), Erdoğan DENİZ (Bakım Mühendisi)
Yasin NURKAN (Elektrik Bakım Grup Sözcüsü), Şerif ÖZER (Yardımcı Tesisler Elemanı),
Hakan KARADAĞ (Arıza Teknik Veri Giriş Elemanı)
Proje ekibi çalışma zamanı : 6 saat /haftaToplam çalışma zamanı : 72 saat
Ekip gönüllü üyelerden oluşmaktadır.
YÖNETİM DESTEĞİ ve EKİP BELİRLEME
Cevher Olarak Sürekli İyileştirme ve Yönetim Desteği Politikamız
• Cevher Sürekli İyileştirme faaliyetleri; Kaizen, Yalın6Sigma, 5S, TPM, Poka-Yoke, Görsel Fabrika, QA, Obeya vd. konuları aktif olarakkapsamaktadır. Bu çalışmalar Kalite ve Sürekli İyileştirme Müdürlüğü altında organize edilmektedir.
• Cevher her bütçe döneminde kurumsal hedeflerine yönelik olarak hedeflerini belirler.• KPI hedefleri bölümlere yıl başında aktarılır. Aylık olarak hedefler yönetimimiz tarafından takip edilir. Projelerimiz de, dönem
başında verilen hedeflere uygun olarak proje havuzundan seçilir.• KPI kapsamında ayrıca CI kazançları da gözden geçirilir.• Ekip lideri ataması gerçekleştirilir. Ekipler, proje liderlerimizin belirlemesi ve iletişimi ile gönüllülerden oluşur. Ayrıca her projemizin
firma içi rehber ataması yapılır.• Gerekli destek (danışmanlık, eğitim, kaynak ihtiyaçları vd.) sağlanır. Mavi ve Beyaz yaka dengesine dikkat edilir. • Her dönem yaklaşık 10 Yeşil Kuşak , 10 Sarı Kuşak ve bunun yanında bölümlerin hedeflerinde de olan bir çok kaizen gerçekleştirilir.
Her dönem ihtiyaca göre sarı ve yeşil kuşak eğitimleri gerçekleştirilmektedir. • Firmamızda 20 Yeşil Kuşak ve 2 Kara Kuşak bunun yanında bir çok Sarı Kuşak sahibi çalışanımız bulunmaktadır.• Sürmekte olan ve tamamlanan projelerin Sürekli İyileştirme tarafından göstergeleri takip edilmekte ve sürekliliğin sağlanamadığı
aylar ile ilgili geri dönüşler ilgililere sağlanarak aksiyon beklenmektedir. • Ayrıca Cevher Öneri Sistemi ve Ödüllendirme sistemi, Sürekli İyileştirme kültürümüzü destekleyen faaliyetlerdir. Bütçe dönemimizde
Sürekli İyileştirme için ayrı bir bütçe belirlenerek yönetimimiz kaynak ihtiyacını garantiye almaktadır.
PROJE PLANI
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
Çevreye Katkı Raporlaması H
FİNAL SUNUŞ G
H/G :hedef veya gerçekleşen
STANDARTLAŞTIRMAPlanlama Müh.
DKM OperatörlerEkip
Yönetim Onayı
KONTROLPlanlama Müh.
DKM Operatörler
Planlama Müh.
DKM Operatörler
İYİLEŞTİRME
47 48 49 50 5146
Standartlaştırma/Yaygınaştırma FaaliyetleriEkip
Ekip oluşturulması Lider, Süreç Sahibi
Sistem
Sorumlusu
Veri toplama ve Grafiksel Analizler
Mevcut Durum Analizi
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Ekip, Süreç Sahibi
41 42 43
ÖLÇME-ANALİZ
Planlama Müdürü
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Planlama Müdürü
TANIMLAMA
TÖAİK ADIMI Şirket Pozisyonu
Planlama Müdürü
Planlama Müdürü
Planlama Müh.
DKM Operatörler
44 45
Haftalar
Plan 40H/G
Aksiyonların Devreye Alınması ve Tamamlanması
Proje İzleme ve İstatistiksel Yöntemler İle Aksiyon
Etkinliklerinin Kontrolü,Sonuç İzleme
Ekip, Süreç Sahibi
Ekip
Ekip
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Kök Neden Analizlerinin Yapılarak Doğrulanması
Ara Sunum Gerçekleştirilmesi
Muhtemel Kök Sebeplerin Belirlenmesi Ekip
Ekip
Ekip, Süreç Sahibi
Ekip
Hedef ve Kapsamın Belirlenmesi, , Ara Sunum
yapılması ve Yönetim Onayı Alınması
Proje planı yönetim ile paylaşılmış ve onay alınmıştır.
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Elektrik Enerji Tüketim değerini etkileyen unsurlar pareto diyagramı ile
önceliklendirilmiştir.
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Balık kılçığı diyagramı kullanılarak Elektrik enerjisini etkileyen başlıklar ortaya çıkartılmıştır. Bu başlıklardan en önemli olanları tüm proje ekibinin onayı ile işaretlenmiştir. * işareti ile belirtilen sebeplerin şirket için gizlilik içeren kalemlerdir.
• Spesifik Kompresör
Tüketimlerinin
Değişkenlik Göstermesi
• Kompresör
Bakımlarının Etkin
Yapılamaması
• Kompresörlerde
Elektrik
Tüketiminin Fazla
Olması
• Sebep *2• Soğutma Su
Sıcaklığının
Yükselmesi
• Sebep *1
• İşletme İçi Hava
Kaçakları
ANALİZ
Tüm paydaşlara aksiyonlara geçmeden önce sunum yapılmış ve onayları alınmıştır.
Derecelendirme Puanı
No Konu Aksiyon Hedefe EtkiUygulama Maliyeti
Uygulama Kolaylığı
Uygulama Hızı
Ağırlık Puanı
Sorumlu Tarih Durum
1Spesifik Kompresör Tüketimlerinin Değişkenlik Göstermesi
Spesifik Tüketimlerin Kompresör Bazında Ölçülmesi 1 5 3 5 75
CengizGELİROĞLU
42.-43. Hafta Tamam
2Kompresör Bakımlarının Etkin Yapılamaması
Kompresör Bakımlarının Etkin Yapılması 3 1 3 3 27
DurmuşEREN
42.-43. Hafta Tamam
3 Soğutma Su Sıcaklığının YükselmesiBoyahane Tesisleri Soğutma Sistemi Optimizasyonu 3 1 3 3 27
DurmuşEREN
42.-43. Hafta Tamam
4 İşletme İçi Hava Kaçakları Kaçakların Giderilmesi 3 5 5 1 75Cengiz
GELİROĞLU Sürekli Tamam
5 Sebep *1 5 3 5 5 225Durmuş
EREN42.-43. Hafta Tamam
6 Sebep *2 5 1 3 5 75Durmuş
EREN42.-43. Hafta Tamam
Hedefe Etki Çok etkili 5
Etkili 3
Az etkili 1
Uygulama Maliyeti >10.000 € 1
>2.000 € 3
<2.000 € 5
Uygulama Kolaylığı Zor 1
Orta 3
Kolay 5
Uygulama Hızı >1 ay 1
>1 hafta 3
<1 hafta 5
ANALİZ
Komresör NoOrtalama
Debi (nm3/dk)
Toplam nm3
sm3 kwh kwh/nm3 kwh/sm3
KR01 67,5 675 741 74,82 0,111 0,101
KR02 63,6 636 698 75,89 0,119 0,109
KR03 33,7 337 370 31,99 0,095 0,086
KR04 55,8 292 322 40,13 0,137 0,125
KR05 69,4 347 381 35,29 0,102 0,093
KR04 Kompresörünün spesifik değerlerinin yüksek olması nedeniyle yedeğe çekilmiştir.
Spesifik Tüketimlerin Ölçülmesi
UYGULAMA
Kompresör Bakımlarının Etkin Yapılması ve Soğutma Su Sıcaklığının Yüksek Olması
Arasoğutucu su hattında aşırı çamurlanma
görüldü.Tüm kompresörlerin su hattının girişine baypas yapılarak
filitre konuldu. Ayrıca kule ile ilgili kimyasalcı ile görüşülerek bu
çamurlaşma hakkında bilgi alındı.
Kapak,gövde,gövde yuvaları ve bandılların temizliği
yapıldı. Bandılların su giriş boruları harbilendi. Bandılların su
girişleri ve hava geçiş yüzeyleri kimyasal ile yıkanıp, durulandı.
Gövde, kapak contaları ve de bandılların Y ve K contaları yenileri
ile değiştirildi. Bandıllar ve kapaklar yerlerine monte edildi.
Kapaklar torklanarak montajı tamamlandı.Su kollektör
baglantıları, kondens tahliye bağlantıları ve de kondenstopların
montajı yapıldı.
Kompresörün alignment control ve ayarı yapıldı.
Şaft montajı yapılıp, Şaft civataları torklandı ve muhafaza
montajları yapıldı. Yazılım kontrol edildi. Kompresörün oransal
valfinin ayarı auto unload olması gerekirken manuel unload
olduğu görülüp düzeltildi.
UYGULAMAİşletme Hava Kaçaklarının Giderilmesi
Tezgah Kaçak DÖKÜM AB11 Calaskal hortumundaki
TİM TT05 Hava tabancasındaki DÖKÜM AB11 Calaskal Valfi arızalı çıkma takıldı
TİM TT05 Kesici yağ valf çıkışında DÖKÜM SK07 Valf çıkış hortumu
TİM ST07 Yan tarafında yerdeki jaktaki DÖKÜM AB13 Temizlik Hava jakında
TİM ST06 Hava tabancasındaki DÖKÜM AB13 Calaskal hortumundaki
TİM TB11 Hava tabancasındaki DÖKÜM AB14 Soğutma kazanındaki
TİM TT06 Markalama aletindeki DÖKÜM AB15 Calaskal hortumundaki
TİM CA01 Arkadaki regülatör çıkışı hortumda DÖKÜM AB16 Soğutma kazanındaki
TİM BÖH Tesviye kabinlerindeki jakların DÖKÜM AB17 Calaskal hortumundaki
TİM ST01 Hava tabancasındaki DÖKÜM AB17 Soğutma kazanındaki
TİM TT07 Taret valfindeki DÖKÜM AB18 Pano içindeki
TİM TT09 Markalama aletindeki DÖKÜM AB23 Calaskal Valf çıkış hortumundaki
TİM TB09 Regülatör çıkışındaki DÖKÜM AB25 Soğutma kazanındaki valf çıkış hortumundaki
TİM ST12 Kesici yağ pompasının ordaki DÖKÜM CA24 Jantı iten pistonun hortumu
TİM TT08 Hava tabancasındaki DÖKÜM AB23 Ocak altı şut hortumu
DÖKÜM AB01 Calaskal hortumundaki patlak DÖKÜM AB11 Şut hortumu
DÖKÜM AB01 Pano içindeki DÖKÜM AB05 Egsozlara giden hortum
DÖKÜM AB03 Pano içindeki hortum DÖKÜM AB03 Şut valf çabuk geçme kırık
DÖKÜM SK02 Valf çıkış hortumu TİM TB05 Temizlik hortumu
DÖKÜM AB03 Temizlik Hava jakında DÖKÜM CA26 Temizlik hortumu
DÖKÜM AB04 Calaskal hortumundaki DÖKÜM GD01 Matrix piston girişi çabuk geçme
DÖKÜM AB04 Pano içindeki valf arasında DÖKÜM GD02 Hava tabancasındaki
DÖKÜM AB05 Pano içindeki valf arasında TİM TT04 Markalama tabancasının çıkışında
DÖKÜM AB06 Calaskal hortumundaki TİM TB04 Hava tabancasındaki
DÖKÜM SK03 Hortumdaki TİM TT03 Kesici yağ valf çıkışında
DÖKÜM AB07 Calaskal hortumundaki TİM TT03 Hava tabancasındaki
DÖKÜM AB09 Pano içindeki TİM TB03 Hava tabancasındaki
DÖKÜM SK05 Valf çıkış hortumu TİM TB03 Şartlandırıcı çıkışı
DÖKÜM AB10 Calaskal hortumundaki TİM TT01 Markalama Tabancasında
DÖKÜM AB11 Calaskal hortumundaki TİM TB01 Kollektörde bulunan jakta
30.12.2017
UYGULAMA
İşletme Hava Kaçaklarının Giderilmesi- - 13.01.2018 - - 14.01.2018
DÖKÜM AB09 Şut pistonu boğaz keçesi değiştirildi. Mirmak Jant kaldırma Piston keçeleri değiştirildi
DÖKÜM AB15 Regülatör hava kaçağı giderildi TİM BÖH Tesviye masası şartlandırıcı değiştirildi
DÖKÜM AB23 Regülatör hava kaçağı giderildi TİM BÖH Ana Hava giriş rekorundaki kaçak
DÖKÜM AB26 Calaskal hortumundaki TİM BT26
Tesviye masası şartlandırıcı iptal edildi
(Cihazlara manuel yağlama yapıldığı için) direk bağlandı
DÖKÜM AB24 Calaskal el kumanda valfi değiştirildi TİM ST11 Kesici Yağ regülatörü değiştirildi
DÖKÜM AB04 Şut pistonu çabuk geçme değiştirildi
DÖKÜM AB08 Calaskal hortumundaki
TİM TT04 CN02 taret hortumu patlak değiştirildi
20.01.2018 - 21.01.2018 - - 11.03.2018
GD01 Hava kaçağı giderildi AB12 Calaskaldaki hortumlar yenilendi. Kaçak giderildi.
AB20 Pnömatik basınç swichi değiştirildi AB10 Calaskaldaki hortumlar yenilendi. Kaçak giderildi.
SK12 Boğaz keçe değiştirildi AB11 Calaskaldaki hortumlar yenilendi. Kaçak giderildi.
AB19 Egsoz piston valfi çekirdeği değiştirildi AB01 Jakdaki hava kaçağı yenisiyle değiştirildi.
AB15 Flowmetrelere hava veren regülatör değiştirildi SK13 Pistonda boğazdaki hava kaçağı vardı. Yenisiyle değiştirildi.
AB26 Ana hava giriş rekoru gevşekti sıkıldı. SK12 Pistonda boğazdaki hava kaçağı vardı. Yenisiyle değiştirildi.
AB25 Ana hava giriş basınç switch değiştirildi AB07-AB08Soğutma Kazanın pistonu tek civata tutuyordu.
Piston yerine savitlendi. Hortumdaki kaçak onarıldı.
AB24 Şu piston somunu sıkıldı AB27 Calaskaldaki hortumlar yenilendi. Kaçak giderildi.
AB28 SK ve Calaskal hava giriş regülatör o-ring değiştirildi AB13 Calaskaldaki hortumlar yenilendi. Kaçak giderildi.
AB15 SK ve Calaskal hava giriş vanası sıkıldı
AB23 Egsoz hortumu gevşekti sıkıldı
AB01-2 Şut Piston çabuk geçme değiştirildi
AB05-06 Şut Piston çabuk geçme değiştirildi
AB09-10 Şut Piston çabuk geçme değiştirildi
AB11-12 Şut Piston çabuk geçme değiştirildi
AB01 SK pistonu değiştirildi
AB04 SK pistonu değiştirildi
AB01 Soğutma borularının ana hava giriş çabuk geçmesi değiştirildi
AB10 Soğutmaların ana hava giriş çabuk geçmesi değiştirildi
ANALİZ-UYGULAMA
Kompresör Tüketim Regresyon
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,93634128
R Square 0,876734993
Adjusted R Square 0,845918741
Standard Error 55114,68823
Observations 11
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 1,72844E+11 86421785891 28,45040982 0,000230866
Residual 8 24301030867 3037628858
Total 10 1,97145E+11
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 209302,2639 138584,1387 1,510290181 0,169411917 -110273,333 528877,8608 -110273,333 528877,8608
CDD 534,8347011 262,3562518 2,03858188 0,075840573 -70,15990048 1139,829303 -70,15990048 1139,829303
Ambara Teslim Jant 6,218870417 0,926978802 6,708751485 0,000151335 4,081253465 8,356487368 4,081253465 8,356487368
Kompresör Elektrik Enerji Tük(kwh) = 209302,3+534,8347*CDD+6,21887*Jant Adeti
CDD: Cooling Degree Day
SONUÇ VE KAZANIMLARYardımcı Tesisler EYİ ve Cusum Grafiği
-222,333
-537,865-747,767
-916,076-1,158,266
-1,364,275-1,552,799
-1,781,971
-2,070,600
-2,300,000
-1,800,000
-1,300,000
-800,000
-300,000
200,000
KW
H
2018 YILI
Ocak 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18
Series1 -222,333 -537,865 -747,767 -916,076 -1,158,266 -1,364,275 -1,552,799 -1,781,971 -2,070,600
Yardımcı Tesisler_CUSUM(KWH)
0.80
0.72
0.82 0.840.80 0.82
0.750.79
0.75
Ocak 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18
ENER
Jİ İN
DEX
2018 AYLAR
Ocak 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18
Series1 0.80 0.72 0.82 0.84 0.80 0.82 0.75 0.79 0.75
Yrd.Tesisler indx(Gerçekleşen/Beklenen)
SONUÇ VE KAZANIMLARElektrik Genel EYİ ve Cusum Grafiği
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.93
0.83
0.900.92
0.84 0.850.81
0.860.81
Ocak 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18
ENER
Jİ İN
DEX
Ocak 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18
Series1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Series2 0.93 0.83 0.90 0.92 0.84 0.85 0.81 0.86 0.81
ELK ındx(Gerçekleşen/Beklenen)
-168,962
-592,753-862,383
-1,051,161
-1,491,715
-1,880,537
-2,234,683
-2,598,167
-3,099,119
-3,300,000
-2,800,000
-2,300,000
-1,800,000
-1,300,000
-800,000
-300,000
200,000
KW
H
Ocak 18 Şubat 18 Mart 18 Nisan 18 Mayıs 18 Haziran 18 Temmuz 18 Ağustos 18 Eylül 18
Series1 -168,962 -592,753 -862,383 -1,051,161 -1,491,715 -1,880,537 -2,234,683 -2,598,167 -3,099,119
ELK _CUSUM(KWH)
SONUÇ VE KAZANIMLAR
Alınan aksiyonlarla iyileşmeler grafikten de görüleceği üzere Ocak 2018 itibariylegörülmeye başlanmıştır.
STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA
Alınan aksiyonlardan sonra şemada görüldüğü üzere Ocak 2018 itibariyle kazanımlargörülmeye başlanmıştır. Temmuz 2018 ayında fabrika duruşta olduğu için finansal kazançüretim olmadından dolayı negatif çıkmıştır.
DönemKazanç
kwh
Finansal
Kazanç €
01.2018 295.692 20.235 €
02.2018 572.193 39.156 €
03.2018 467.517 31.993 €
04.2018 279.651 19.137 €
05.2018 575.908 39.410 €
06.2018 353.465 24.188 €
07.2018 162.641- 11.130 €-
08.2018 151.698 10.381 €
09.2018 507.272 34.713 €
Toplam 3.040.755 208.083 €
STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA
Kompresör Tesisinin işletilmesi sırasında Günlük Kontrol Kayıt listesi tutularakperformanstaki anlık değişimlerden haberdar olunacaktır. Bu paremetrelerin trendanalizleri yapılmaktadır.
STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA
Kompresör Tesisinin Bakımları için hazırlanmış bir form olup yardımcı tesisler operatörününgünlük kontrol listesidir.