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第12回小集团活动 —— 控制B PA在投料时的粉尘. 化学物流部. 控制 双酚 A 在投料时的 粉尘 喷溢. —— 精卫 小组 山九驻 MGC-VP 制造部(原料). 第12回小集团活动 —— 控制B PA在投料时的粉尘. 化学物流部. 精卫日复一日,成年累月地工作,投石填海!. 第12回小集团活动 —— 控制B PA在投料时的粉尘. 化学物流部. 选题理由. - PowerPoint PPT Presentation
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第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
控制双酚 A在投料时的粉尘喷溢
—— 精卫 小组 山九驻MGC-VP 制造部(原料)
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
精卫日复一日,成年累月地工作,投石填海!
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
• 2013 年, MGC 生产开始步入正常,每天的投料量( BPA )基本保持在 270 吨至 300 吨左右,我们两班倒,每班保持投料量 140 吨上下。在如此满负荷运作下,场地小、投料量多、粉尘喷溢现象越来越明显。
• 班组人员配置投料班(两个班、早中班)班长 叉车工 行车工 辅助工 总计1 名 1 名 2 名 4 名 8 名日班数据员 叉车工(原料入库) 危险品投料 1 名 2 名 2 名
选题理由
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
课题名称 控制控制 BPABPA 在投料时的粉尘在投料时的粉尘
小组名称 精卫 小组成立日期 2013 年 1 月 20 日
序号 姓名 职务 分工 担任职务
1许瀛宇 统括担当 组员 全面负责攻关任务
2 丁健锋 班长 组员 负责具体实施
3 黄建超 班长 组员 资料整理
4 韩锋 班长 组员 现场执行
5 张如峰 安全员 行车工 组员 现场执行
6 杨建耀 投料工 组员 现场执行
7 孙玉飞 投料工 组员 现场执行
小组成员
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
活动计划
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
由于 MGC-VP 制造部满负荷正常运转,我部每天的投料量也接近顶点,所以投料时所产生的粉尘喷溢现象越来越明显,对作业环境产生了极大地污染,对我作业员身体健康有着极大地危害隐患。在和 MGC-VP 制造部联系及许可的条件下,我们小组成员以:减少 BPA
投料时的粉尘喷溢为题,进行本次小集团活动。
目标设定
减少双酚 A粉尘喷溢概率
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
BPA 投料现场
作业员在用行车起吊料包,进行投料作业
BPA 下料时产生粉尘喷溢的部位和方向
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
粉尘喷溢数据统计
现状掌握第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
粉尘喷溢率: 50%
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
要因分析 减少 B P A 投料时的粉尘溢出
原料
易阻塞
粉状
供应商多
设备设备密封度
吸尘能力差
QC 值不同
设备切换时间长
行车速度慢
外包装形态 下料口大小
环境
人
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
设计图纸:防尘罩方案(一)改装投料口 加装防尘罩
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
防尘罩实像模型 下图我们现场员工自己设计
作成的
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
通过图纸,在 VP部的协助和许可下,对做出的实样在投料口安装防尘罩
改善方案试验
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
现状检讨 -1.11 、袋子底部放料口的绳子有方向性,不方便解绳;解绳时如果发生死结,还要重新吊起,存在不方便作业。
2.无法观察到料仓的液位,一不小心原料会从小门溢出。
3.即使安装了防尘罩,也会有粉尘从小门溢出。
2 、放置防尘罩后,无法再放置原有的保护架,防尘罩和原投料口存在机械间隙,料袋运行时的不稳定,在下放时造成摇晃,长时间运行会损坏投料口装置。
支架
无支架
无支架
现状检讨 -1.2
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
粉尘喷溢的原因探究 第一方案失败,我们小组成员一起研讨失败的原因:粉尘产生喷溢,第一方案采用的是“堵”或者可以说是“捂”方法,那既然做不到,就改变思路,从产生粉尘的源头考虑,即尽力做到不产生粉尘或者少产生粉尘 .
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
通过 VP 制造部,查阅V-100 设备的所有运行原理,寻找投料产生粉尘喷溢的原因。
投料口
粉尘喷溢的原因探究
我们在生产实践中发现粉尘产生的直观现象是
当料仓为空仓时每次投的第一包料都会产生很严重
的粉尘湓溢现象
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
原料投入有两个投料口: V-100A 、 V-100B ,料仓容积为 1.7 吨,可同时投料但不能同时排料,只能相互转换排料。排料的感应吨位是 1 吨:即在开始投料时,首先满 1吨料的料仓管道阀门会自动打开往外排料,排完后会自动关闭再切换至另一边的料仓,料仓的每次切换时间是 34秒,如此循环。
BPA 投料演示
AB
粉尘喷溢的原因探究第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
投料现场人员配置:一名叉车工、两名行车工、四名一般工。投料时产生空仓的主因是:投料时,两部行车各对应一个投料口投料,实际在运行时的作业速度跟不上料仓的排料速度,一旦料仓排空就会切换排料口,此时如果空仓投料就会产生粉尘喷溢,而如果能在料
仓未排完料时投料就不会有粉尘喷溢 粉尘喷溢的主因是:空仓情况投料
产生空仓的主因是:料仓排空切换 料仓排空的主因是:投料速度跟不上
排料速度
方案(二)改变投料方式
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
供应商 行车运行距离
行车运行速度
投料循环行车运行
时间排料量 料仓排空
时间 时间缺损
SSMC0.75T/bag
9m 20m/min 2min 1.5T 1.3min -0.7min
CCP1T/bag
9m 20m/min 2min 1T 1.1min -0.9min
现状掌握两个投料口作业
供应商 行车运行距离
行车运行速度
投料循环行车运行
时间排料量 料仓排空
时间 时间缺损
SSMC0.75T/bag
9m 20m/min 1min 1.5T 1.3min 0.3min
CCP1T/bag
9m 20m/min 1min 1T 1.1min 0.1min
一个投料口作业
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
投料现场有两台行车对应两个投料口,一对一的话,投料速度是跟不上设备排料的速度,就会产生空仓,而原料投入空仓就会产生粉尘喷溢。探讨一个作业班组投料,是否可以只投一个料口:投料现场如果两台行车同时对应一个投料口,这样投料速度就快于料仓排料速度,也就是不会产生投料口底部料仓被排空,使设备一直保持往外输送。没有空仓,投料也就不会产生粉尘喷溢现象。
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
在征得 VP 制造部的同意后,我们对原来两个投料口同时投料的作业方式,改变为只投一个口:两台行车对应一个投料口投
料,每班切换一次(早班投 A 料口,中班投 B 料口)。实施该方案后,实际操作中,投料粉尘喷溢现
象大大减少
AB
改善方案效果
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘
粉尘喷溢数据统计
粉尘喷溢率: 1.8%
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
该方案的实施:1 、解决了在目视的情况下,投料时粉尘的喷溢现象,喷溢概率有 50%降低至 1.8%。2 、使得作业员由原来的 8 名减少到 7 名。3 、减少设备阀门的切换次数,从而使得阀门的密封圈磨损大大减低,延长了使用寿命。4 、减少了设备阀门的切换时间, 提高了作业效率。
改善方案小结
第 12回小集团活动——控制 BPA 在投料时的粉尘化学物流部
感谢!