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산업환기 시스템 진단
및 분석 방법
2012. 5.
[ 전자공장의 환기/공조 진단 및 개선 방안 ]
T. 055)289-7587 / F. 055)287-8288 http://www.industrialventilation-korea.com
본 강의에 앞서 우리가 뭘 알아야 할까??
- 환기 시스템이 잘 안 된다는데!! 문제를 찾기 위해 뭘 해야 하는지?
- 국소배기 시스템 측정값의 의미는? 뭘 분석해야 하는지?
- 문제점을 해결할 방법은?
: 국소배기 재설계, 송풍기 효율 향상 등등….
Mixing 작업 동영상 작업 사진
작업 중 발생되는 유기용제가스를 포집하기 위해 후드가 설치되어 있지만, 후드 형태 및 배기유량이 부족하여 환기
가 잘 안됨
• Mixing 공정 작업 모습
후드 설치 모습 측면 후드
• 믹싱공정 후드 설치 모습
Mixer 국소배기(중부)
• 후드 배기효율 테스트 결과
공조기 디퓨저
• 기류 가시화 실험
Mixer 국소배기(하부) 및 출입문
• 기류 가시화 실험
Mixer 배기 유량
⑴ ⑵
No. 유량(CMM)
⑴ 8.0
⑵ 9.5
⑶ 11.8
⑷ 17.2
⑸ -
⑹ 0.5
⑺ 0.6
No. 유량(CMM)
⑻ 0.8
⑼ 1.7
⑽ -
⑾ 0.5
⑿ 0.4
⒀ 0.6
⒁ 0.9
⒂ -
⑶ ⑷ ⑸
⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽
⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂
Mixer 유량 측정 결과 : 총 배기 유량 52.5CMM
Mixer 배기 유량 부족 및 후드 형태 불량
Total: 52.5CMM
• 후드 배기유량 측정 결과
Mixing room TVOC 분포
최대치 18.6 최소치 10.0 평균 14.2
측정일: 2012.04.25
단위:ppm
도장액 적재구역
Mixing 구역
• TVOC(Total Volatile Organic Compounds) 측정
사진 모식도
• 송풍기 효율 측정 결과
송풍기 전
동시가동: 80
하나가동: 100
송풍기 전단
동시가동: 72
하나가동: 90
송풍기 후단
동시가동: 199
하나가동: 190
송풍기 후단
동시가동: 200
하나가동: 200
단위:mmAq
①
②
① ②
활성탄 차압 :200
송풍기 유량(m3/min) 송풍기 정압(mmAq)
정격 측정 효율 정격 측정 효율
400 170 42.5 250 400 160
후드
후드
덕트
송풍기후드
후드
덕트
집진기 송풍기
굴뚝
• 국소배기 구성
• 환기가 안되는 원인은?
• 배기 유량은 적정한지?
• 공조 급기 기류의 영향은? 급기 방법은?
• 뭘 측정하고 뭘 봐야 하는지
• 해결방법은?
• 아는 만큼 보인다는데…..
Mixing Room 개선방안
Mixer 개선안 모식도
후드를 작업자와 더 가까이 하고 칸막이로 도장액 주변을 감쌈
작업자의 키에 맞게 덕트 앞단에 막아 줌
송풍기의 효율을 높여 Mixer의 배기 유량을 250CMM까지 올림
1. Mixing 후드 개선 방안
후드 격벽 설치 : 효율 제고
• 송풍기 관리 방안
송풍기 교체 : 정압 350mmAq이상 확보
활성탄 교체 : 막힘 현상 확인 후
송풍기 배기 유량 300m3/min 이상 확보
컴퓨터 시뮬레이션을
이용한 예측
1. 컴퓨터 시뮬레이션을 이용한 개선안 효과 예측
모델링 경계조건
국소배기 형태 변경 및 유량 분배를 통한 오염물질 포집효과 예측을 위해 시뮬레이션을 수행함
공조기 급기 유량 및 국소배기 배출 유량은 실측치를 이용함
CFD Code: Airpak 3.0.12
Mixer 배기유량 (CMM)
파티션 설치 후드 연장 및 커튼 설치
Case 1 52.5 X X
Case 2 250(개별 50m3/min) O X
Case 3 250(개별 50m3/min) O O
출입문
Mixer 공정
공조기 디퓨저
시뮬레이션에 필요한 국소배기 유량 및 작업장 구조는 현장 실측을 통해 확보한 자료를 활용함
2. 모델링 제어체적
농도 분포
페인트 통에서 발생되는 유기용제가 설치된 국소배기를 통해 원활이 포집되지 못하고 주변으
로 확산됨
3. 시뮬레이션 예측 결과_①
Case 1 – 현재 상태
농도 분포
공조 디퓨저에서 공급되는 공기가 천정을 따라 이동하여 Mixer 국소배기의 방해기류로 작용함
제어유속은 0.1m /s 이하로 예측됨
3. 시뮬레이션 예측 결과_②
Case 1 – 현재 상태
농도 분포
증가된 국소배기 유량으로 발생된 오염물질이 대부분 포집됨
하지만, 일부 포집되지 못한 오염물질이 주변으로 확산되고 있음
Case 2 - 국소배기 유량증가(250CMM)+국소배기 형태 변경
3. 시뮬레이션 예측 결과_③
속도 분포
증가된 국소배기 배출 유량으로 제어유속이 0.3m/s 이상으로 예측됨
Case 2 - 국소배기 유량증가(250CMM)+국소배기 형태 변경
3. 시뮬레이션 예측 결과_④
농도 분포
개선안 적용으로 발생된 오염물질이 국소배기를 통해 포집됨
Case 3 - 국소배기 유량증가(250CMM)+국소배기 형태 변경+후드 연장
3. 시뮬레이션 예측 결과_⑤
속도 분포
개선안 적용으로 제어유속이 0.6m/s 이상으로 예측됨
3. 시뮬레이션 예측 결과_⑥
Case 3 - 국소배기 유량증가(250CMM)+국소배기 형태 변경+후드 연장
Case 1(현재 상태)은 작업자 영역으로 오염물질이 확산, Case 2(후든 변경+배기유량 증가)는 오염물
질 확산이 감소 되고 외부 기류의 영향으로 일부 확산 될 가능성 있음
본 연구팀이 제안한 Case 3 적용시 작업자를 제외한 작업자 노출 가능성이 없음
4. 예측 결과 종합
단면별 오염물질 농도 분포
Case 1 (현재상태)
Case 2 (후드 변경+배기유량 증가
)
Case 3 (후드변경+배기유량 증가 +
커튼 설치)
국소배기 자체검사
정의 : 국소배기장치가 소정의 성능을 유지하고 있는가를 확인하기 위하여 정기적으로 실시하는 검사
목적
- 국소배기장치의 성능 평가
- 성능이 저하되었을 때 원인을 찾아 보수함
자체검사는 년 1회 실시, 3년간 기록 보존
국소배기장치의 초기 가동조건을 설정하고 지속적인 성능변화를 모니터링 하기 위해 반드시 필요함
후드
후드
덕트
송풍기후드 후드
덕트
집진기 송풍기
굴뚝
1. 국소배기 자체검사 필요성
• 작업장 Layout 및
국소배기 Layout 파악
국소배기시스템 및 공정파악
자체검사 결과 정리
• Layout과 도면 일치여부확인
• 덕트 파손 유무 확인
• 댐퍼 상태 확인
덕트 라인
• 배기유량, 정압 및 회전수
측정
• 송풍기 외형 및 집진기검사
• 정격사양 확인
• 집진기 차압 측정
송풍기 및 집진기
• 흡입 유량 측정
• 후드 위치, 크기, 모양
평가, 적정유속 확인
• 유입 기류 상태 확인
• 후드 파손 여부 확인
후드 라인
2. 국소배기 자체검사 절차
자체검사 결과서 제출
3. 국소배기 자체검사 내용
검사목적
- 송풍기의 관리상태 확인
- V-벨트가 심하게 늘어났거나 끊어진 상태를 확인
검사방법
- 육안 검사, 청력을 이용한 이상음 확인
검사내용
- 외면의 마모, 부식, 찌그러짐의 상태 확인
- V-벨트의 상태
- 구동장치(전동기, 베어링 등)의 이상 유무
- 임펠러 회전방향의 적정 여부
① 내/외관검사
측정목적
- 송풍기 정격풍량(설계풍량)과 비교하여 송풍기 효율 검사
측정지점 : 송풍기 토출구나 굴뚝의 점검구에서 수행됨
측정방법
- 열선풍속계나 피토관을 이용한 토출구 면속도 및 굴뚝의 반송속도 측정
∴ 송풍량 = 배출속도 x 배출구 단면적
[ 열선풍속계를 이용한 토출구 면속도 측정 ] [ 열선풍속계를 이용한 굴뚝의 반송속도 측정 ]
② 송풍량 측정
3. 국소배기 자체검사 내용
측정목적 : 송풍기 정격정압과 비교하여 국소배기시스템의 성능 감소의 원인을 파악
측정지점 : 송풍기 입/출구 덕트
측정방법
- 압력계를 이용하여 송풍기 입/출구 정압 측정
- 송풍기 배출량 측정값을 이용하여 송풍기 입구 속도압 환산
∴ 송풍기 정압 = 송풍기 출구정압 – 송풍기 입구정압 – 송풍기 입구 속도압
후드 송풍기
토출구
측정지점
디지털마노미터 이용
[ 마노미터를 이용한 정압 측정 ]
③ 송풍기 정압 측정
3. 국소배기 자체검사 내용
④ 송풍기 회전수 측정
측정목적 : 송풍기 정격 회전수와 비교하여 송풍기 성능 감소의 원인을 파악
측정지점 : 임펠러측 풀리(pulley) 혹은 V-벨트
측정방법
- 접촉식 측정기 : 측정기의 회전체를 풀리나 V-벨트에 접촉하여 측정
- 비접촉식 측정기 : 반사체를 풀리에 부착하고 빛을 주사하여 측정
[ 접촉식 장비를 이용해 회전수 측정 ]
3. 국소배기 자체검사 내용
송풍기 측정 결과
사업부 송풍기 후드
VD사업부 6 44
IT솔루션 사업부 9 153
생활가전 사업부 23 120
CS환경센터 8 77
무선사업부 7 90
네트워크사업부 3 26
DMC 연구소 6 74
생산기술연구소 13 147
제조기술센터 6 46
디지털 이미징 2 37
스토리지 1 2
HME 사업부 3 21
환경안전센터 3 21
합계 90 858
삼성전자 수원사업장 국소배기 현황
사업부명 Fan No (관리번호) 배기량(CMM) 정압(mmH2O) 회전수(rpm)
정격 측정치 효율(%) 정격 측정치 효율(%) 정격 측정치 효율(%)
CS환경센터(디지털연구소 2층) 국-디연-F51 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 2층) 국-디연-F52 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 2층) 국-디지털-AC01 398 125 31 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 2층) 국-디지털-SC03 142 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ 1740 ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 3층) 국-디지털-F59 271 275 101 57 61 107 903 ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 3층) 국-디지털-SC01 260 64 25 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 3층) 국-디지털-SC02 152 67 44 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
CS환경센터(디지털연구소 3층) 국-디지털-F57 50 11 22 43 58 135 1794 ㅡ ㅡ
무선사업부(정보통신연구소) 국-무R3-F1 117 ㅡ ㅡ 40 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
무선사업부(정보통신연구소) 국-무R3-F2 480 ㅡ ㅡ 30 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
무선사업부(정보통신연구소) 국-무R3-F3 137 107 81 25 29 116 557 530 95
무선사업부(생기연 별관동 Pilot SMD) 국-무생-F1 133 130.5 98 150 85 57 1935 1672 86
무선사업부(생기연 별관동 Pilot SMD) 국-무생-F2 25 13.8 55 425 250 59 1750 1500 86
무선사업부(DMC연구소 별관동 규격인증실)
국-무DMC별-F1 ㅡ 5.5 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
무선사업부(네트워크사업부 1층) 국-무네-F1 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
네트워크사업부 1층 국-정네-F1 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
네트워크사업부 3층 국-정네-F2 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
네트워크사업부 3층 국-정네-F3 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
DMC연구소 별관동 국-DMC별-F1
(열배기) 500 285 57 130 89 68 857 763 89
DMC연구소 별관동(MD라인) 국-DMC별-F2
(집진배기) 60 63 105 280 106 38 1960 2124 108
사업부명 Fan No (관리번호)
배기량(CMM) 정압(mmH2O) 회전수(rpm)
정격 측정치 효율(%) 정격 측정치 효율(%) 정격 측정치 효율(%)
제조기술센터(생기연 본동) 국-제기-F1 165 100 60 300 325 108 2000 646 32
제조기술센터(생기연 본동) 국-제기-F2 275 150 54 260 45 17 1860 1443 78
제조기술센터(생기연 본동) 국-제기-F3 300 214 71 40 35 88 478 438 92
제조기술센터(생기연 본동) 국-제기-F4 40 10 25 150 100 67 2400 2217 92
제조기술센터(생기연 본동) 국-제기-F5 60 5 9 120 102 85 ㅡ ㅡ ㅡ
제조기술센터(VD사업부 제조동 2층) 국-제기-F6 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ
디지털이미징 본동 1,3층 국-디이-F1 150 52 35 250 130 52 2180 1260 58
디지털 이미징 CS동 1층 국-디이-F2 161 81 50 45 42 93 676 641 95
스토리지 국-스토리지-F1 10 5 48 300 295 98 3420 ㅡ ㅡ
HME 국-HME-F! 200 ㅡ ㅡ 250 ㅡ ㅡ 2200 ㅡ ㅡ
HME 국-HME-F2 60 ㅡ ㅡ 280 77 28 2100 1140 54
HME 국-HME-F3 57 22 38 24 ㅡ ㅡ 741 846 117
환경안전센터 실험실 국-환-F1 ㅡ 45 ㅡ ㅡ 34 ㅡ ㅡ 603 ㅡ
환경안전센터 실험실 국-환-F2 20 14 68 15 ㅡ ㅡ 1150 ㅡ ㅡ
폐수처리장 국-환-F3 200 91 46 300 52 17 2100 24071 99
전체 송풍기 효율 분포
효율(측정유량/정격유량) 송풍기 대수 비율 비고
60% 미만 31 34
1/3의 송풍기가 효율이 60%미만임 60~80% 13 15
80% 이상 18 20
확인 불가 (정격사양 부재)
28 31 측정불가 혹은 정격사양 부재
계 90
60% 미만
34%
60~80%
15%
80% 이상
20%
확인불가
31%
송풍기 성능 감소 원인
1. 송풍기 성능 감소 원인.
일 반 적 인
송 풍 기
효 율 저 하
원 인
1. 시스템의 과도한 압력손실
- 시스템(후드, 덕트, 공기정화장치)에서 과도한압력손실 발생
(ex, 후드 막힘, 불필요한 덕트 곡관 및 분진 퇴적, 여과 필터 막힘 등)
- 국소배기시스템 설계 불량
2. 송풍기 자체 성능 감소
- 유지관리 및 청소 불량
- 오랜 사용으로 인한 기계 노후
- 송풍기 제작 불량
- 시스템 손실(System effect loss) 발생
- 풀리 교체를 통한 임펠러 회전수 변화
2. 과도한 압력손실 발생
송풍기 정압(FSP) : 후드에서 필요로 하는 유량만큼 유입시켜 굴뚝으로 내보내기 위해 필요한 송풍기의 힘
후드, 덕트 및 공기정화장치에서 불필요한 압력손실 발생시 송풍기 정압(FSP)이 과도하게 요구되기 때문에 송풍
능력이 감소됨
정격사양
유량 : 100CMM
정압 : 50mmAq
측정결과
유량 : 50CMM
정압 : 150mmAq
후드, 덕트, 집진기 등에서 발생된 과도한 압력손실에 의해 정압이 증가하는 방향으로 시스템 요구곡선이 이동하여
운전점이 변화됨
성능 곡선과 시스템 요구곡선의 변화
송풍기 정압(성능)곡선- 압
력손실 변화에 따른 송풍기
풍량(성능)변화 곡선
시스템 요구곡선 – 송풍기에
연결되어 있는 환기시스템(후
드, 덕트, 집진기)의 송풍량에
따른 압력손실 요구량
과도한 압력손시 발생시
송풍기 정압(FSP) : 후드에서 필요로 하는 유량만큼 유입시켜 굴뚝으로 내보내기 위해 필요한 송풍기의 힘
송풍기의 자체 성능이 저하되는 경우 송풍기 정압의 감소로 인해 송풍량이 감소됨
정격사양
유량 : 100CMM
정압 : 150mmAq
측정결과
유량 : 50CMM
정압 : 100mmAq
3. 송풍기 자체 성능 저하
송풍기의 성능 곡선이 감소하는 방향으로 이동하면서 시스템 요구곡선과 만나는 점(운전점)이 변화됨
성능 곡선과 시스템 요구곡선의 변화
송풍기 정압(성능)곡선- 압
력손실 변화에 따른 송풍기
풍량(성능)변화 곡선
시스템 요구곡선 – 송풍기에
연결되어 있는 환기시스템(후
드, 덕트, 집진기)의 송풍량에
따른 압력손실 요구량
송풍기 자체 성능 감소시