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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLIGÍA
GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA S.A DE C.V
INFORME TÉCNICO DE LA OPCIÓN CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE
ESTANCIA INDUSTRIAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EN ALIMENTOS
PRESENTA:
FERNÁNDEZ HERRERA ROBERTO CARLOS
DIRECTOR EXTERNO: ING. GIL RODRIGUEZ PAREDES. DIRECTOR INTERNO: M. EN C. PATRICIA VAZQUEZ LOZANO.
México, D.F. Mayo 2007
AGRADECIMIAGRADECIMIAGRADECIMIAGRADECIMIENTOSENTOSENTOSENTOS
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la carrera de Ila carrera de Ila carrera de Ila carrera de Ingeniería en Alimentos.ngeniería en Alimentos.ngeniería en Alimentos.ngeniería en Alimentos.
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que me espera.que me espera.que me espera.que me espera.
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Contenido. Resumen 1. Introducción
1.1. Datos Generales de la Empresa 1.1.1. Antecedentes de la Empresa 1.1.2. Giro de la Empresa 1.1.3. Estructura organizacional 1.1.4. Localización de la empresa 1.1.5. Misión, Visión y valor 1.1.6. Distribución de áreas 1.2. Descripción del Proceso 1.2.1. Productos Elaborados en Alpura 1.2.2. Leche Acidificada 1.2.2.1. Metabolismo de la Lactosa 1.2.2.2. Cambios en el Producto 1.2.3 Proceso Frutal 1.2.4 Sistema de Envasado 1.2.5 Plataforma Tetra Top 1.2.6 Envasado en Plataforma 1.2.7 Secuencia en Cámara Higiénica 1.3 Estudio de Productividad 1.3.1. Ciclo de Productividad 1.3.2. Factores que Afectan la Productividad de un Proceso 1.3.3. Importancia del Análisis de Tiempos 1.3.4. Cálculo de eficiencia en Línea de Envasado Tetra Top
2. Justificación 3. Objetivos
3.1. Objetivo general 3.2. Objetivos Específicos
4. Metodología
4.1. Actividades Desarrolladas 4.2. Cronograma de Actividades 5. Resultados y Discusión 5.1. Eficiencia Obtenida 5.2. Tiempos Muertos Generales 5.3. Tiempos Muertos pos Fallas Mecánicas 5.3.1. Cambios en la Maquinaria 5.4. Tiempos Muertos Por Operación 5.5. Derivados 5.6. Almacén 5.7. Proceso General 5.8 Horas Perdidas 6. Conclusiones 7. Recomendaciones para la empresa 8. Bibliografía Anexos
Página
III
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29
Índice de Figuras Figura 1 Organigrama de Ganaderos Productores de Leche Pura S.A. de C.V. Figura 2 Distribución de Áreas en el Departamento de Producción Figura 3 Metabolismo de la Lactosa en Bacterias Ácido Lácticas Figura 4 Diagrama de Proceso, Elaboración de Frutal Figura 5 Plataforma Tetra Top Figura 6 Funcionamiento de plataforma TT/3 Figura 7 Sistema de Inyección de Tapa Figura 8 Secuencia en Cámara Aséptica Figura 9 Ciclo de Productividad Figura 10 Formato de Registro de Tiempos Muertos Figura 11 Formato de Frecuencia Figura 12 Sistema de Lubricación Central Figura 13 Sistema de Monitoreo de Lubricante Figura 14 Sistema Regulador Índice de Cuadros Cuadro 1 Productos Elaborados en Alpura Cuadro 2 Factores Involucrados en la Variación de un Proceso Cuadro 3 Cronograma de Actividades Desarrolladas en la Empresa Índice de Gráficos Gráfica 1 Promedio de Eficiencia Mensual Gráfica 2 Tiempos Muertos Globales Gráfica 3Tiempos Muertos por Fallas Mecánicas Gráfica 4 Tiempos Muertos por Operación Gráfica 5 Tiempos Muertos por Derivados Gráfica 6 Tiempos Muertos por Almacén Gráfica 7 Tiempos Muertos por Proceso General Gráfica 8 Comparación de Tiempos Gráfica 9 Volumen de producción
1 3 5 6 7 8 8 9
10 12 13 19 19 20
3 10 15
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GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA S.A DE C.V
UPIBI-IPN
RESUMEN
Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y transformaciones de la
materia prima. La técnica de control por medio de tablas y gráficas durante el proceso presenta
al ingeniero de control una perspectiva de las condiciones de operación hora a hora o día tras
día. A lo largo de la operación se presentarán factores que intervienen en esta y el ingeniero de
control a través del registro de estos en gráficas y tablas, llevará acabo las fases del ciclo de
productividad, que comprende cuatro etapas formales, medición, evaluación, planeación y
mejoramiento; para llegar a la meta que la organización planea. Durante la estancia la actividad
realizada consistió en el análisis de tiempos muertos en la línea de envasado Tetra Top, para
llevar a cabo esta actividad de forma adecuada se verificó que en la bitácora de área y en las
hojas de actuación se registraran todas las actividades que los operadores realizaron durante el
día así como los paros generados en la plataforma, ya que estos datos son la base para el
cálculo de eficiencia. Una vez verificados los datos se realiza un desglose de los mismos
separando para cada departamento los diversos factores que actuaron durante el tiempo de
operación e impidieron que la plataforma opere de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ya
desglosados los datos se realiza un reporte que permite a dirección y jefaturas una rápida y fácil
identificación de los principales factores que afectan la productividad del área para tomar las
acciones correctivas adecuadas. Los resultados obtenidos al evaluar la eficiencia de la línea de
envasado muestran que estos niveles de eficiencia se encuentran muy alejados de la meta
planteada por la empresa, esto debido a la combinación de todos los factores que impiden el
crecimiento de la organización, dichos factores involucran a diferentes departamentos, no solo a
producción por lo que se debe trabajar el equipo para la obtención de la eficiencia deseada.
Gracias a la estandarización del análisis y la capacitación ofrecida, el estudio permanecerá de
forma indefinida garantizando que la empresa tome las acciones correctivas necesarias para
alcanzar sus metas. Al realizar este tipo de estudios, se permite identificar puntualmente los
factores que ocasión una pérdida de recursos así como la influencia de los diferentes
departamentos en los niveles de eficiencia de un área en específico. El mantenimiento para cada
plataforma es de gran importancia ya que si este no se realiza de forma oportuna y adecuada
generará niveles de tiempo muerto elevado, esto es un factor determinante en la eficiencia de
una plataforma y en la productividad del departamento. La capacitación continua es una
herramienta indispensable en una organización ya que permite la optimización de tiempos y
recursos por parte de los empleados. El diseño de un programa de mantenimiento, preventivo y
predictivo, adecuado para cada plataforma es un elemento básico para el crecimiento de una
organización ya que garantiza el buen desempeño de los equipo y evita la perdida innecesaria
de recursos.
GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA S.A DE C.V
UPIBI-IPN
Asamblea de Socios
Consejo
Administrativo de la Unión de Crédito Alpura
Consejo de
Administración de Grupo
Alpura
Comité
Ejecutivo
Director
General de Empresas
Alpura
Director General Adjunto
Director
Adjunto y de Finanzas
Gerente de la
Dirección
Director de
Nuevos Productos
Director de
Planta Cuautitlán
Gerente de Finanzas
Director
Comercial
Dir. De Sistemas,
Proyectos e Informática
Dir. De
Recursos Humanos
Director de
Administración
Director de Gestión de
Calidad
Gerente de Producción Lácteos
Director de Unión de Crédito
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Datos generales de la Empresa
1.1.1. Antecedentes de la empresa
Alpura surge a raíz de la unión de cuarenta y tres ganaderos de los estados de México,
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Guanajuato, propietarios de un total de 14,065 vacas y cuya
producción aproximada era de 168,000 litros diarios de leche, estos constituyeron la
asociación inicial. Desde el primer momento, se sentaron bases equitativas y éticas, lo que
dio a la asociación la solidez inicial sobre la que se erigiría una empresa fuerte. La
construcción dio inicio el 3 de mayo de 1971. El 25 de julio de 1972, se pasteurizó la primera
leche preferente. En 30 años alpura ha logrado posicionarse como una marca sólida,
asociada a una empresa líder en la venta de productos lácteos y sus derivados, que se ha
ganado la confianza del consumidor.
1.1.2. Giro de la empresa
Esta empresa pertenece al sector económico de industrias manufactureras con el giro de
Pasteurizadora de Leche y sus Derivados.
1.1.3. Estructura Organizacional
FIGURA 1. Organigrama de Ganaderos Productores de Leche Pura S.A. de C.V.
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1.1.4 Localización de la Empresa
La empresa, GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA S.A. DE C.V, se encuentra
localizada en la Autopista México-Querétaro Km.37.4, parque industrial Cuamatla Cuautitlán
Izcalli Estado de México, Código Postal 54730.
1.1.5 Misión, Visión y Valor
Misión
Procesar y comercializar la totalidad de la leche contratada, buscando la satisfacción del
cliente y obtener por ella una operación redituable que garantice la permanencia y el
crecimiento de la Organización y de las explotaciones ganaderas de sus socios.
Visión
Consolidar la permanencia de la Organización adecuándola a los cambios, hábitos y
costumbres de los mercados futuros.
Valor
Grupo a l p u r a establece con sus colaboradores, accionistas y sociedad los siguientes
valores y compromisos mutuos:
Valores:
� Honestidad
� Respeto
� Lealtad
Compromisos:
� Relación madura
� Desarrollo personal
� Crecimiento mutuo
� Reconocimiento al mérito
� Remuneración justa al trabajo de sus colaboradores
� Satisfacer expectativas de utilidad a sus accionistas
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1.1.6. Distribución de Áreas
En la siguiente figura se puede observar la distribución de áreas en el departamento de
producción
FIGURA 2. Distribución de Áreas en el Departamento de Producción
1.2 Descripción del Proceso
1.2.1. Productos Elaborados en alpura
Actualmente alpura cuenta con una amplia gama de productos elaborados, los cuales
mostramos en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Productos Elaborados en alpura
LECHE CREMA YOGHURT POSTRES QUESOS MANTEQUILLA
Pasteurizada Alpura Normal Frutas con crema Manchego
Ultrapasteurizada Alpura 2000 Cremoso Arroz con leche Chihuahua
Frutal Reducida en grasa Vivendi Espumas Panela
Especializadas Bebible Oaxaca
Saborizadas Light Americano
En polvo C-real
Fortileche
Deslactosado
Natural
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1.2.2. Leche Acidificada
La utilización de microorganismos como agentes de transformación es una práctica muy
antigua que ha tenido una gran contribución en la expansión del consumo de la leche.
Existen muchas leches fermentadas distintas, pero con respecto a la tecnología de su
fabricación todas son similares. El crecimiento de las bacterias ácido lácticas se puede ver
afectado por el crecimiento de otras bacterias contaminantes, por ello, la leche antes de ser
inoculada es sometida a un tratamiento térmico para garantizar que todas la bacterias
contaminantes sean eliminadas. La leche después de ser pasteurizada es inoculada con el
cultivo a una concentración de 1-2% y posteriormente se incuba entre 38-40 °C por un
periodo de tiempo, el cual dependerá del cultivo. Esta maduración se lleva a cabo hasta que
la leche alcance una acidez titulable de 0.65%.
1.2.2.1. Metabolismo de la Lactosa
La transformación energética y las rutas fermentativas en el metabolismo de los
carbohidratos por las bacterias ácido lácticas han sido estudiadas a detalle. La lactosa es un
disacárido compuesto por glucosa y galactosa, siendo el único azúcar que se encuentra
presente en la leche de forma libre (40-50 g/l). Las bacterias introducen la lactosa a la
célula mediante el sistema de la fosfotranferasa del fosfofenol piruvato. La lactosa es
fosforilada durante la translocación y posteriormente es escindida mediante una fosfo-β-
galactosidasa a glucosa y galactosa-6-fosfato. La glucosa entra a la vía glucolítica y la
galactosa-6-fosfato es transformada en tagatosa-6-fosfato mediante la ruta de la tagatosa.
Ambos azúcares son transformados por aldosas específicas a triosas fosfato, que se
transforman en piruvato a expensas de NAD+ . Para continuar la producción de energía debe
regenerarse el NAD+. Esto se consigue mediante la reducción del ácido pirúvico en ácido
láctico. Este proceso se puede observar en la Figura 3.
1.2.2.2. Cambios en el Producto
Los cambios que sufre el producto a raíz de esta modificación y como ya se mencionó, el
primero es el aumento de la acidez titulable, aparte de este, la leche sufre modificaciones
en cuanto a color, viscosidad, olor, valor nutrimental, etc., todos estos cambios son
deseables en el proceso de fermentación y en realidad se están buscando para dar las
características deseadas al producto final.
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FIGURA 3. Metabolismo de la Lactosa en Bacterias Ácido Lácticas
1.2.3. Proceso Frutal
El proceso en el que se enfoca este trabajo es el frutal, este comienza con la recepción de la
leche proveniente de los ranchos, se hace un muestreo del contenido y se realizan pruebas
de laboratorio como son: antibióticos, grasa, punto crioscópico, acidez titulable y estabilidad
al alcohol al 74%; una vez aprobada se descarga en los tanques deaereadores donde se
extrae el aire que pueda llegar a absorber del ambiente en su traslado y pasa a los sistemas
de filtros duales donde primero se eliminan partículas groseras y consecutivamente se
clarifica en otro sistema de filtros, a continuación es transportada por tuberías y bombas a
los silos de almacenamiento.
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Después de estar en los silos de almacenamiento a una temperatura controlada de 4-6°C
pasa a las descremadoras, y posteriormente la leche parcialmente descremada es
almacenada en silos para ser estandarizada en el área de derivados. En un pasteurizador la
leche es calentada a 65ºC y a continuación es dirigida al homogenizador donde es sometida
a una presión de 16 bar., terminada la homogeneización regresa al pasteurizador donde es
sometida al proceso HTST (Hig Temperatura Short Time), donde se mantiene a 90ºC
durante 15 segundos, de esta manera se garantiza la inocuidad del alimento. Una vez
terminado este proceso el producto alcanza una temperatura de 40ºC y es transferido a los
tanques de maduración donde se inocula para su acidificación, terminada la acidificación,
es mezclada con el jugo de frutas y sufre una segunda pasteurización bajo el mismo
esquema pero la etapa de sostenimiento es a 85ºC por 15 segundos y disminuye hasta una
temperatura final de 5ºC. Terminado el proceso es almacenada en los tanques para
autorizar su envasado en la línea Tetra Top.
FIGURA 4. Diagrama de Proceso, Elaboración de Frutal
1.2.4. Sistema de Envasado
El mecanismo de envasado consiste en sistemas de llenado en condiciones estériles,
dotados de mecanismos de esterilización del empaque antes del llenado, mediante el uso de
peróxido de hidrógeno, el cual es removido posteriormente mediante una corriente de aire
caliente, logrando así crear un ambiente libre de bacterias en la sección de llenado.
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1.2.5. Plataforma Tetra Top
La plataforma con la que cuenta alpura es una TT/3 la cual tiene una capacidad de envasar
9000 unidades por hora, es aplicable a diferentes presentaciones, desde 250ml hasta
1000ml, es funcional para fluidos de alta y baja viscosidad.
FIGURA 5. Plataforma Tetra Top
1.2.6. Envasado en Plataforma
El envasado en la plataforma TT/3 comienza con la alimentación del papel el cual es cortado
por medio de cuchillas calibradas, para que el corte sea adecuado a un envase, después
pasa a los preformadores donde se realizan los dobleces y el sellado longitudinal, ya con el
envase sellado, este pasa a los mandriles donde se realiza una rotación que permite la
inyección de tapa a través de moldes y con polietileno fundido (Figura 7), paso seguido los
mandriles continúan su rotación para depositar el envase en los cassettes los cuales lo
trasportan a través de la cámara aséptica donde es llenado y además se realiza el sellado
final, salido el producto se transfiere a los fechadores, donde se imprime el lote y fecha de
caducidad, terminada esta operación el producto pasa al transportador donde es llevado
hasta la máquina capper que coloca la tapa finalizando la operación de envasado.
UNIDAD FILTRANTE
VÁLVULA ASÉPTICA DE PRODUCTO
TANQUE DE PRODUCTO
CÁMARA ASÉPTICA
PANEL DE CONTROL
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FIGURA 6. Funcionamiento de la Plataforma TT/3
FIGURA 7. Sistema de Inyección de Tapa
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1.2.7. Secuencia en Cámara Higiénica
La secuencia que esta plataforma ofrece al momento del envasado es de gran importancia,
ya que garantiza que al momento de llenar el envase este se encuentra en condiciones
asépticas gracias a los tratamientos que recibe. Después de la inyección de la tapa por
medio de herramientas (moldes) y de polietileno fundido, el envase entra a la cámara
aséptica donde es bañado por peróxido al 1%, seguido de una irradiación de luz ultravioleta
para después ser secado con aire a temperatura de esterilización (120° C), al terminar esta
secuencia se procede al llenado, sellado final del producto, salida de la cámara y de la
plataforma.
FIGURA 8. Secuencia en Cámara Aséptica.
1.3. Estudio de Productividad
1.3.1 Ciclo de Productividad
Para manejar la productividad se deben reconocer cuatro etapas formales: medición,
evaluación, planeación y mejoramiento. Estas cuatro etapas constituyen un proceso
continuo de productividad, el ciclo de productividad. Una vez medido el nivel de
productividad en el periodo actual, debe compararse con el nivel establecido en el periodo
anterior. Con base en esta evaluación se debe planear un nivel de productividad como meta
para el periodo siguiente, por último, según la naturaleza y nivel de la meta de productividad
que se planeo, debe llevarse a cabo un mejoramiento en el periodo que sigue. Para
determinar si se alcanzo el nivel planeado, se debe medir la productividad de nuevo en el
siguiente periodo. El proceso cíclico se repite mientras que la organización maneje
formalmente su nivel de productividad y su tasa de crecimiento.
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FIGURA 9. Ciclo de Productividad
Todo proceso productivo es un sistema formado por personas, equipos y transformaciones
de la materia prima. El proceso genera como salida el producto que se desea fabricar. La
calidad del producto fabricado esta determinada por sus propiedades físicas, químicas,
mecánicas y estéticas, durabilidad, funcionamiento, etc., que en conjunto determinan el
aspecto y comportamiento del mismo. La técnica de control por medio de tablas y gráficas
durante el proceso presenta al ingeniero de control una perspectiva de las condiciones de
operación hora a hora o día tras día. A lo largo de la operación se presentarán factores que
intervienen en esta y el ingeniero de control a través del registro de estos en gráficas y
tablas, llevará acabo las fases del ciclo de productividad para llegar a la meta que la
organización planea.
1.3.2 Factores Que Afectan La Productividad de un Proceso
Existen diversos factores que intervienen un proceso y que contribuyen con toda clase de
variaciones, dichos factores son:
Cuadro 2: Factores involucrados en la variación de un proceso. Fuente: Feigenbaum 1997.
FACTOR VARIACIÓN
Personal Destreza del obrero, estado anímico, operadores distraídos o falso
entrenamiento.
Materiales Materia prima defectuosa
Medio ambiente Variaciones en el medio ambiente como cambio de climático
Maquinaria Desgaste de herramientas, vibraciones de las máquinas
Métodos o
procedimientos La forma en que se realizan las actividades dentro de proceso
Mejoramiento de la Productividad
Medición de la Productividad
Evaluación de la Productividad
Planeación de la Productividad
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Los equipos seleccionados para la manufactura son un factor importante para la
determinación del costo y la calidad del producto resultante, este equipo no fue diseñado
para la producción de una pieza sino para la producción en masa y la realidad es que estas
máquinas en general:
� Son complejas, ya que fueron diseñadas para procesar una gran variedad de tareas
en una gran variedad de productos.
� No tuvieron en cuenta en su diseño la importancia del tiempo de cambio de producto.
� Son inestables y en muchos casos están mal mantenidas por lo que funcionan a
velocidades inferiores que las de diseño.
� Generan un porcentaje significativo de producto defectuoso.
Por esto se hace esencial el conocimiento sobre la eficiencia de los equipos de proceso,
como clave para el funcionamiento del programa de control de producto y de proceso. En las
líneas con un elevado nivel de automatización el estudio de tiempos es el más significativo
ya que es común ver maquinaria fuera de servicio, y en la mayor parte de los casos por una
gran cantidad de problemas que pudieron ser evitados (Tornos 2005):
� Cambios de producto.
� Averías.
� Limpiezas.
� Atascos.
� Falta de personal.
� Etc.
En muchas ocasiones es difícil ver una máquina funcionando pero su eficiencia es del 95%,
claro descontando los tiempos de comida, cambio de turno, de producto, cambios
programados por avería, etc. (Tornos 2005), evadiendo la verdadera situación del área ya
que estos tiempos están generando pérdidas de recursos que la empresa no esta
contabilizando.
1.3.3. Importancia de Análisis de Tiempos
La importancia de medir el tiempo radica en:
� La Maquinaria: ya que es necesario el conocimiento de los tiempos empleados para
realizar cada tarea específica, para poder programar los trabajos.
� El Personal: Es necesario conocer los tiempos de realización de cada tarea, para
determinar el costo de mano de obra, los incentivos, los operarios necesarios, etc.
� Con Producción: Es necesario conocer los tiempos de elaboración de cada producto,
la total y parcial, para poder decidir el mejor proceso de fabricación.
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1.3.4. Cálculo de Eficiencia en la Línea de envasado Tetra Top
Los datos recabados para este cálculo serán obtenidos de las hojas de actuación,
localizadas en cada área, y se verificarán con los datos reportados en las bitácoras.
Los volúmenes de producción serán obtenidos de los vales de transferencia.
Los datos serán desglosados de acuerdo al tipo de variación que genera el paro y
registrados en el departamento al que pertenecen en su formato correspondiente.
Paro Tiempo muerto Causa Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto Tiempo muerto
(min.)
Operación
(min.)
Proceso
(min.)
Derivados
(min.)
Almacén
(min.)
Mantenimiento
(min.)
Total
Tiempo muerto Operación Proceso Derivados Almacén Mantenimiento
FIGURA 10. Formato de Registro de Tiempos Muertos Fuente: ALPURA
Una vez desglosados los datos se calculará el TIEMPO EFECTIVO DE PRODUCCIÓN
(TEP), para este cálculo se tomara en cuenta al primer turno de 480 minutos y el segundo
de 450, a reserva de algún evento extraordinario que modifique estos datos.
TEP = Tiempo trabajado – Tiempo muerto........EC.1
Con base en el TEP se calcula la eficiencia porcentual
Eficiencia = TEP *100 ........EC.2
Tiempo Total Trabajado
Los tiempos de producción deberán analizarse en una gráfica comparativa que enfrentara el
TEP vs., Tiempo Teórico (TT) que debió trabajar la máquina. El TT debe ser exactamente
igual al TEP.
TT = Volumen de Producción .........EC.3
Factor máquina
Donde el factor máquina es la capacidad que tiene por hora y varía dependiendo de la
maquinaria analizada.
Todos los paros ocasionados por fallas mecánicas u operativas deberán ser registrados en
tablas de frecuencia en base al formato.
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Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro Promedio de Minutos por Paro
Total
FIGURA 11. Formato de Frecuencia. Fuente ALPURA
Todos los datos son presentados en gráficos y a las áreas donde la dirección lo solicite.
2. JUSTIFICACIÓN
� El estudio de tiempos en una empresa es de gran importancia ya que a través de este
se puede conocer la verdadera capacidad del equipo y evaluar las diferentes
alternativas que la organización tiene para alcanzar las metas planteadas en cuanto a
productividad se refiere. A través de este trabajo se pretende informar, mediante el
registro histórico de las variaciones que afectan los niveles de productividad del
equipo y la situación en la que se encuentran el área de envasado Tetra Top, para
que en base a este se tomen las acciones correspondientes que permitan el aumento
de la eficiencia del equipo y de la productividad del área.
� En México solo tres empresas cuentan con la plataforma TT/3 de Tetra Pak por lo que
esta empresa se basa en los reportes que alpura envía sobre el funcionamiento de la
plataforma, esto sirve para que el departamento de investigación y desarrollo
modifique el equipo para optimizar su desempeño.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
� Realizar el análisis de tiempos muertos estableciendo los factores y las variaciones
que impiden que el área de envasado Tetra Top alcance los niveles de eficiencia que
la empresa espera, delimitando las bases que formalizan el ejercicio de un análisis
permanente.
3.2. Objetivos Específicos
� Conocer la operación de envasado en la línea Tetra Top calculando la eficiencia con
la que actúa esta máquina.
� Identificar los tipos de variaciones y los factores que repercuten en esta operación.
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4. METODOLOGÍA
4.1. Actividades Desarrolladas
El estudio que se realizó durante esta estancia fue en el departamento de producción,
dentro de la línea de envasado frutal de la plataforma Tetra Top.
Actividades Realizadas:
� Verificación de datos.
� Estudio de tiempos muertos.
� Determinación de eficiencias.
� Control de reportes.
� Elaboración de un manual para el cálculo de eficiencias.
� Capacitación al personal.
Esta actividad consistió en el análisis de tiempos muertos en la línea de envasado Tetra
Top, para llevar a cabo esta actividad de forma adecuada se verificó que en la bitácora de
área y en las hojas de actuación se registraran todas las actividades que los operadores
realizaron durante el día así como los paros generados en la plataforma, ya que estos datos
son la base para el cálculo de eficiencia.
Una vez verificados los datos se realiza un desglose de los mismos separando para cada
departamento los diversos factores que actuaron durante el tiempo de operación e
impidieron que la plataforma opere de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Ya desglosados los datos se realiza un reporte que permite a dirección y jefaturas una
rápida y fácil identificación de los principales factores que afectan la productividad del área
para tomar las acciones correctivas adecuadas.
Dentro de este último punto se diseño el formato de reporte que se entrega a dirección
general y a las diferentes gerencias que requieren de la información, así como dar la
capacitación al personal para que el estudio se siga realizando de manera detallada y se
cumplan las metas de la organización.
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4.2. Cronograma de actividades
Cuadro 3. Cronograma de Actividades
AC
TIV
IDA
D
MA
YO
JUN
IO
JUL
IO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
EN
ER
O
FE
BR
EO
MA
RZ
O
OB
JET
IVO
ANÁLISIS DE
TIEMPOS MUERTOS
EN LÍNEA
TETRA TOP
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
ESTABLECER
ESTRATEGIAS PARA
EL AUMENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD
ELABORACIÓN DE
MANUAL PARA
CÁLCULO DE
EFICIENCIA
REDACCIÓN Y
REVISIÓN DEL
MANUAL
ESTANDARIZAR EL
ANÁLISIS DE
TIEMPOS MUERTOS
SEGIMIENTO DE
ESTRETEGIAS ANÁLISIS DE DATOS
ELABORACIÓN DE REPORTE
TÉCNICO FINAL
VERIFICAR SI LAS
PROPUESTAS SON
LAS ADECUADAS
PARA LOS OBJETIVOS
DE LA EMPRESA
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. Eficiencia Obtenida
EFICIENCIA DE ENVASADO
67 6965
6166 6867
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Abr
il
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
%
Gráfica 1. Promedio de Eficiencia Mensual
Los datos mostrados en el gráfico 1 son los valores de eficiencia que, en promedio, obtuvo
la plataforma Tetra Top durante su respectivo mes, la meta de la planta para Diciembre de
2006 es obtener una eficiencia del 90%, a través de este estudio analizaremos los diferentes
factores que ocasionan la baja eficiencia de la plataforma así como las acciones correctivas
que se tomaron para aumentar el desempeño de la plataforma y del área en general así
como la influencia de los diferentes departamentos en los resultados obtenidos.
5.2. Tiempos Muertos Generales
TIEMPOS MUERTOS GENERALES
252273
248
333
371
296 279
0
100
200
300
400
Abr
il
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
MIN
UT
OS
Gráfica 2. Tiempos Muertos Globales
Lo que observamos en el gráfico 2 es la totalidad de minutos que, en promedio, la
plataforma estuvo fuera de servicio por diferentes factores, los cuales se especificarán más
adelante, lo que muestra este gráfico es que durante los meses de Abril, Mayo, Junio y
Octubre se mantuvieron los tiempos muertos alrededor de 4 horas pero los meses de Julio,
Agosto y Septiembre estos tiempos se disparan a niveles de 6 horas perdidas durante el día
representando un incremento considerable de tiempos muertos, esto fue ocasionado por
tres principales fallas mecánicas que presento la plataforma, las cuales se discutirán más
adelante, durante el mes de Octubre se registro un incremento en los tiempos muertos, esto
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debido a fallas que se presentaron en el área de derivados y durante los meses de Abril,
Mayo y Junio los tiempos muertos son debido a la combinación de factores pertenecientes a
operación, derivados y mantenimiento, los cuales se discutirán a detalle más adelante.
5.3. Tiempos Muertos Por Fallas Mecánicas
TIEMPO MUERTO DE MANTENIMIENTO
88
132104
228 233
164
75
0
50
100
150
200
250
300
350
400A
bril
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
MIN
UT
OS
Gráfica 3. Tiempos Muertos por Fallas Mecánicas
El gráfico 3 muestra el tiempo que la plataforma se encontró fuera de servicio debido a la
reparación de fallas mecánicas, las múltiples fallas que presento así como la frecuencia con
que se manifestaron se pueden observar en el Anexo 1, a continuación se tratarán las fallas
más representativas y las acciones realizadas para repararlas, ya que como se puede
observar en este gráfico durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre el incremento de
tiempos muertos es crítico, durante estos tres meses las fallas presentan tiempos muertos
elevados para su corrección así como un gran número de repeticiones, esto como ya se
discutió con anterioridad, debido a un mal mantenimiento efectuado, así como la ausencia
de mantenimiento preventivo y a la falta de refacciones que, como podremos observar, en
su mayoría debido a un mal diseño de la plataforma, factores que se conjuntaron para la
obtención de estos resultados. A continuación se muestran algunas de las principales fallas
mecánicas que se presentaron y las acciones correctivas que se desarrollaron para la
eliminación de estos tiempos muertos:
� Fallas en el sistema de lubricación central; esta falla se presento durante los meses
de Abril, Mayo, Junio y Julio y es debida a que el material con el que estaba realizada
la instalación de este sistema no era el adecuado y presentaba fisuras con frecuencia
lo que ocasiona que el nivel de lubricante baje a niveles críticos, accionando las
guardias (sensores) que generan un paro automático de la plataforma.
� Fallas en herramientas; este tipo de fallas se refieren al sistema de inyección de
polietileno para la formación de la tapa abre-fácil, esto se debe al deterioro que sufren
los moldes a través de su vida útil y al tratar de compensar este deterioro con
modificaciones en la presión y temperatura de inyección ocasiona que la sincronía
que requiere esta operación se pierda, generando bloqueos que activan una guardia
deteniendo por completo la operación de la máquina.
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� Guardia SV2; esta guardia se activa cuando la caja VV3, que sirve como una caja de
velocidades, pierde aceite lubricante activando el sensor correspondiente y parando la
maquinaria.
� Falla en fechadores; los fechadores son de gran importancia tanto a la empresa como
al cliente ya que brindan valiosa información, son diversas las fallas que estos
presentan aunque la principal es cuando pierden su alineación con el producto, que
se desprogramen sin causa aparente y aunque son paradas cortas en los meses de
Junio y Julio se presentaron de manera continua incrementando los tiempos muertos.
� Fallas en cassettes; los casettes son los elementos que transportan al producto
dentro de la cámara aséptica y son cassettes de producto y cassettes de lubricación,
el problema que estos presentaron fue el de continuas fracturas o deformaciones que
sufrían por choques térmicos, la causa principal eran la válvulas de paso de aire
caliente ya que al presentarse una falla eléctrica estas se cerraban completamente
quemando los elementos de los hornos y generando un calor excesivo que aunado a
la baja temperatura de envasado en el producto generan los problemas mencionados.
� Existen una gran variedad de factores que alteran la eficiencia de la máquina y otro
tipo de fallas son las que no se presentan con regularidad pero representan mucho
tiempo perdido debido a lo complejo que resulta atenderlas, ejemplo de esto es la
falla en el servomotor o la rotura de algún filtro, etc., y por no contar con refacciones
adecuadas o lo inaccesible que resulta llegar al elemento dañado generan los
problemas discutidos. Dentro de este apartado cabe mencionar que la falta de
refacciones no recae en alpura sino en Tetra Pak ya que al contar con pocas
plataformas a nivel nacional en ocasiones las refacciones no se encuentran
disponibles ara su uso inmediato.
� Hay otro tipo de fallas que aunque pertenecen al departamento de mantenimiento no
recaen directamente en Tetra Pak, como son las fallas de la máquina, estas son fallas
en los elementos mecánicos del área como son fallas en transportador, en lavadora
de canastas, etc., y en algunas ocasiones no son atendidas de manera inmediata por
falta de comunicación o por falta de personal, dos factores que se deben erradicar de
manera inmediata.
5.3.1. Cambios en La Maquinaria
En base a todos estos factores mencionados, Tetra Pak y alpura realizaron una serie de
cambios en la maquinaria, lo que podemos observar en el drástico descenso que presentan
los tiempos muertos por mantenimiento (gráfico 3). Los KITS que se cambiaron a la máquina
son:
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� Kit de lubricación: cambio de todas las tuberías del sistema de lubricación central.
Tetra Top ha reconocido que el material empleado para la manufactura de las
tuberías de lubricación central no ha sido el apropiado ya que con facilidad presenta
fisuras en su estructura.
FIGURA 12. Sistema de Lubricación Central. Fuete: Tetra Pak
� UK Photocell VV3: En este Kit se agrega un sensor de nivel en la caja VV3 para
monitorear en forma automática el nivel de aceite en la caja mencionada ya que por
su ubicación física es casi imposible de vislumbrar la mirilla de nivel.
FIGURA 13. Sistema de Monitorea de Lubricante. Fuente Tetra Pak.
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� MKS Regulador: mover un conjunto de válvula, manómetro y regulador fuera de la
máquina para evitar que se anule la seguridad de las puertas.
FIGURA 14. Sistema Regulador. Fuente: Tetra Pak
� KX Peroxide System 170V: Cambiar todo el sistema de peroxido desde el conector
hasta las boquillas de spray, debido, a que las falla por las alarmas de flujo de
peróxido es uno de los principales problemas reportados y con este Kit se cambia el
principio de funcionamiento del sistema. En el sistema anterior se impulsaba al
peróxido desde el contenedor mediante presurización y después a lo largo del
circuito se controla el flujo máximo y mínimo y cualquier variación determinaba la
acción de las alarmas y paro de la maquina. En el nuevo sistema se agregan dos
bombas positivas que impulsan el peroxido desde el contenedor hasta las boquillas
de spray. Y en lugar de controlar el flujo, que en este sistema se considera constante
por la acción de las bombas, controlamos la presión de las mismas disminuyendo
considerablemente la cantidad de paradas relacionadas con el sistema de peroxido.
� Cassettes Lubrication: Este es un Kit que consta en realidad de dos componentes,
uno es de lubricación y limpieza de los casettes propiamente dicho, y el otro es una
modificación neumática consistente básicamente en la optimización del
funcionamiento de la circulación de aire por los calentadores de picos de la máquina.
Anteriormente, las válvulas que controlaban esta circulación funcionaban en forma
normal-cerrada, de manera que para que haya circulación, estas deberían estar
eléctricamente activadas. El problema con esto es que si estamos en producción y
nos enfrentamos a un corte en el suministro de electricidad estas válvulas se cerraban
y cortaban la circulación de aire quemando los elementos de los calentadores. La
nueva configuración implica un cambio neumático y de programa de forma tal que
estas válvulas pasen a trabajar de forma normal-abierta de manera que ante la no-
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activación eléctrica, la circulación esta abierta permitiendo salvar los elementos del
calentador. La otra parte del Kit es la de lubricación y limpieza de los cassettes. En
este Kit se agrega un sistema independiente de agua esterilizada por medio de una
lámpara ultravioleta que cumple básicamente con dos funciones, por un lado permite
la lubricación de las estrellas motoras de la cadena y las guías por donde circulan los
cassettes y por otro lado nos permite la limpieza de los cassettes en caso de ser
necesaria mediante un spray de esta agua estéril.
� Software update 170V Dec 04: Es una actualización de Software de la máquina que
permite el funcionamiento de los kits instalados.
Gracias a las acciones correctivas, que en este caso son la renovación del equipo
para el mes de Octubre los tiempos muertos se lograron reducir a niveles
relativamente moderados en comparación con los meses anteriores y como se puede
observar en el Cuadro 4 de Anexo 1 la variedad de fallas se vio reducida a su vez y
de manera muy significativa las horas durante el mes que esta se mantuvo detenida,
lo que se puede observar en el Anexo 1.
5.4. Tiempos Muertos Por Operación
TIEMPOS MUERTOS POR OPERACIÓN LÁCTEOS
70 68 8965 68 56 55
0
50
100
150
200250
300
350
400
Abr
il
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
MIN
UT
OS
Gráfica 4. Tiempos Muertos por Operación
Los tiempos muertos por operación son todos aquellos factores humanos que alteran el
desempeño del área de envasado y aunque algunos de estos no los podemos evitar si se
tienen que analizar ya que a demás de afectar la eficiencia de la plataforma sirven para
evaluar las aptitudes de los operadores y del personal que se encuentra trabajando en el
área lo que podemos advertir en el gráfico 4 es una variación mínima en los tiempos
muertos que se presentan de Abril hasta Agosto, y como podemos observar en el gráfico 2,
estos paros en conjunción con los tiempos muertos por fallas mecánicas (gráfico 3)
representan la mayor perdida de tiempo, varios de estos paros operativos que se presentan
son de carácter obligatorio. Algunos de los paros que se presentan son:
� Cambios de producto: estos cambios no se pueden evitar ya que se esta hablando de
una línea multifuncional y que en promedio se tienen 5 cambios de producto diarios,
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aquí se detecto que los cambios realizados tardaban en promedio 15 minutos cuando
en realidad un cambio de producto esta programado para 8 minutos. En el transcurso
de esta estancia se informo de esta situación a la jefatura de producción y a través de
capacitación y supervisión se logro reducir este tiempo a 10 minutos lo cual es más
aceptable que el tiempo inicial.
� Los cambios de turno son un problema netamente de responsabilidad del personal ya
que estaban presentando paros de alrededor de 40 minutos entre cambios de turno,
en este caso hay que sensibilizar al personal de la responsabilidad que recae en sus
manos esto se logro temporalmente, pero debido a diversos factores que afectan al
trabajador, los cambios de turno regresaron a los 40 minutos de tiempo perdido, por
la tardanza del personal para presentarse en la línea de producción.
� Preparar máquina: estos paros son retardos para iniciar la producción y hasta cierto
punto se pueden manejar como retardos del operador y básicamente es el tiempo que
se tarda en programar y arrancar la maquina para la producción.
Como se puede observar en el gráfico 4 para los meses de Septiembre y Octubre
estos tiempos muertos se lograron reducir a niveles aceptables, como se menciono
anteriormente, pero el verdadero punto para poder reducir estos tiempos a su mínima
expresión es el de sensibilizar al personal para realizar las tareas de manera eficiente.
Existen otros problemas que se presentan pero estas menciones son las mas
importantes, las mas frecuentes y las que se atacaron en primera instancia y como
se puede observar se vieron disminuidos los tiempos muertos de operación al final del
estudio. Las fallas en operación se pueden observar en el Anexo 2 donde se enlistan
todas las fallas que se presentaron durante el estudio.
5.5. Derivados
TIEMPOS MUERTOS POR DERIVADOS
70 6431 33 41 28
105
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Abr
il
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
MIN
UT
OS
Gráfica 5. Tiempos Muertos por Derivados
Los tiempos muertos ocasionados por derivados son los retrasos que sufre la operación
durante los cambios de producto, estos son debidos a fallas que se presentan en la planta
de derivados ya que en esta área es donde se prepara la leche acidificada, aunque estos no
recaen directamente en el departamento donde se realizó la estancia es necesario
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contabilizar estos tiempos muertos e informar al personal adecuado para que se tomen las
acciones correctivas necesarias. Un punto importante a considerar, pero que genera gran
tiempo perdido, es cuando derivados realiza el cambio de un lote programado, esto es
cuando se cambia la producción de un sabor ya planeado por algún motivo, y debido a la
falta de comunicación oportuna, la materia prima localizada en el área de envasado (papel y
tapa) no es la adecuada o suficiente para esta contingencia, aquí el tiempo muerto se
genera cuando se tienen que realizar las órdenes de pedido para que almacén surta los
insumos necesarios para que se comience el envasado. Como se puede observar en el
gráfico 5 los meses de Abril y Mayo presentan tiempos muertos elevados en comparación
con los meses de Junio a Septiembre estos principalmente son a las fallas mecánicas que
se presentan en la planta de derivados y la principal falla es la espera de producto por parte
del área de producción, esta debida a que no es posible programar la producción y los
tiempos de envasado debido a las múltiples fallas, principalmente mecánicas, que presenta
en la línea Tetra Top, ya que el tiempo en el que se informa que se está a punto de terminar
con el lote que se esta envasado es insuficiente para la preparación del siguiente lote
saborizado, esto en ocasiones llega a ser excesivo en cuanto a tiempo muerto y aunque se
está realizando alguna actividad en el área, como limpieza o salidas a comer por parte del
personal no se esta envasando y se esta ocasionando la perdida de recursos. Para el mes
de Octubre podemos ver un aumento considerable en las tiempos muertos, ya que durante
el día 7 se perdieron 244 minutos en esperar el producto, a demás de retrazar el cambio de
turno 55 minutos por falta de producto entre otras fallas, en el día 9 se perdieron 518
minutos para limpieza y esterilización del equipo fuera de su horario (debido a una falla
mecánica que se presento en la planta de derivados), también se perdieron 108 minutos en
espera de producto y para el día 10 de Octubre se perdieron 194 minutos esperando
producto y 396 por una falla mecánica en la planta de derivados, estas fallas mencionadas
son solo las más representativas durante este mes pero a parte de estas se encuentran
otras que contribuyen al incremento alarmante de tiempos muertos.
5.6. Almacén
TIEMPOS MUERTOS POR ALMACEN
56 41 19 5 11 25 24
050
100150200
250300350400
Abr
il
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
MIN
UT
OS
Gráfica 6. Tiempos Muertos por Almacén
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Estos se deben a dos causas principales, la primera es la falta de canastilla, esto debido a
que la canastilla es alimentada a la línea Tetra Top y Tetra Rex, la cual en algunos casos
resulta insuficiente, la segunda causa es la falta de espacio en cámara fría, esto debido a
una mala organización por parte de los empleados del área, ya que al no destinar el
producto a su respectivo lugar genera paros en la operación para destinar personal que
ayude a solucionar el problema. En el gráfico 6 vemos que durante los meses de Abril y
Mayo los tiempos son elevados debido a que la lavadora de canastillas (cada canastilla
debe ser lavada y desinfectada antes de ser usada en las líneas de producción) se
encontraba en malas condiciones de operación, ocasionando que debido al mantenimiento
que requería tanto esta como el transportador los tiempos muertos se vieran elevados, ya
para los meses de Junio a Octubre se vieron reducidos considerablemente gracias al
mantenimiento exhaustivo que se le dio al equipo mencionado y aunque no representan
paros considerables en la producción como podemos observar, gracias al análisis realizado
se pudieron reducir en gran medida y extender la vida útil del equipo por el mantenimiento
que recibió.
5.7. Proceso General
TIEMPOS MUERTOS POR PROCESO GENERAL
16 16 4 1 19 34 17
050
100150200250300350400
Abr
il
May
o
Jun
io
Jul
io
Ago
sto
Sep
Oct
ubre
MIN
UT
OS
Gráfica 7. Tiempos Muertos por Proceso General
Este tipo de paro se refiere a la falta de leche o al retazo en el procesamiento, algunos de
estos son factores no se encuentran directamente bajo el control humano ya que si una
pipa es rechazada o no llega a tiempo al área de recibo se vera reflejado en la eficiencia de
toda la planta, a pesar de esto, en el análisis se deben de tomar en cuenta ya que servirán
para justificar paros de la maquinaria y las eficiencias tan bajas. Esto aunque ocurre en
casos muy esporádicos y como podemos observar en el gráfico 7 los paros que ocasiona
no representan una pérdida considerable de tiempo pero a pesar de esto no los podemos
descartar por lo que se ha discutido con anterioridad.
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5.8. Horas Perdidas
Todos estos factores mencionados generan en promedio 5 horas perdidas al día lo que deja
45000 unidades de producto sin envasar al día y alrededor de 14, 000,000 al año, esto no
solamente genera pérdidas en el producto sino también de recursos (servicios, salarios, etc.)
y el desgaste natural en la máquina que ocasionaran más tiempos muertos por fallas
mecánicas.
Esto se puede observar en el gráfico 8.
Comparativo de tiempos de envasado
8 9 9 9 9 9 9
1214 13
16 1614 14
02468
1012141618
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JUL
IO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
Ho
ras
Real
Teórico
Gráfica 8. Comparación de Tiempos
Lo que podemos observar en este gráfico son las horas que trabajo el área (tiempo real) y lo
que en teoría debió de haber trabajado (tiempo teórico) en base a los volúmenes de
producción envasados, estos volúmenes se pueden observar en el gráfico 9.
Litros envasados
7919
4
7977
6
8166
1
8311
8
8075
8
8029
7
50000
70000
90000
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
LIT
RO
S E
NV
AS
AD
OS
Gráfica 9. Volumen de Producción
Lo que podemos observar en el gráfico 9 es que los volúmenes de producción son
relativamente consistentes y si realizamos una comparación entre el grafico 8 y 9
observamos que las horas trabajadas en el área no corresponde y que aun el tiempo
trabajado (tiempo real) presenta grandes variaciones entre ellos de hasta 4 horas lo que nos
habla de que la operación de envasado presenta grandes problemas que ocasionan
pérdidas sustanciales de recursos para la empresa.
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6. CONCLUSIONES
� Es de gran importancia realizar el análisis de los sistemas de producción, para
identificar de manera expedita los factores que impiden el crecimiento de la
organización así como la influencia de todos los departamentos en la productividad de
la misma.
� La elaboración de reportes es una herramienta básica para el control estadístico ya
que ofrece un panorama ordenado y de fácil entendimiento, esto para identificar
factores que afectan la productividad de la organización.
� Se cumplió con los objetivos planteados en este proyecto y se logro implementar un
sistema que marca las bases para implantar el ciclo de productividad y permitir con
ello que la organización alcance las metas planeadas.
� Se encontraron deficiencias operativas que aunque individualmente no representan
tiempos muerto relevantes, por la frecuencia con la que estas se presentan (Anexo 2),
contribuyen de manera significativamente para los bajos índices de eficiencia
registrados y aunque se lograron reducir de forma considerable la falta de
cooperación por parte de los empleados ocasiona que estos tiempos permanezcan
constantes, como se puede observar en el Anexo 2 aunque existen factores que se
lograron eliminar aparecen otros o aumentan los ya establecidos ocasionando los
resultados mencionados.
� Hay factores que no se pueden controlar pero que afectan directamente la
productividad del área, aunque estos no pertenezcan a la misma, a pesar de eso, se
deben tomar en cuenta para encontrar estrategias que permitan el aumento de la
productividad.
� La planeación de la productividad es una herramienta de gran ayuda para el
departamento ya que con esta se pueden reducir los tiempos muertos por cambio de
producto, cambio de turno así como eliminar los tiempos muertos de espera de
producto y cambios de programa entre otros.
� El estudio de tiempos muertos en los equipos es una forma indirecta de evaluar la
capacidad del empleado además de permitir detectar las deficiencias operativas del
personal para poder corregirlas mediante la capacitación teórico-practica.
� La actitud que tiene el empleado es un factor de peso en el proceso y es necesario
valorar y sensibilizar al personal para el aumento de la productividad en la empresa.
� Gracias a los Kits que se cambiaron en la línea se lograron eliminar fallas repetitivas y
que generaban un elevado tiempo muerto, aunque este se logró reducir de manera
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considerable, para el área de mantenimiento, la eficiencia no se vio mejorada debido
a la influencia de otros departamentos.
� La ausencia de un programa de mantenimiento preventivo es un punto que hay que
resaltar ya que como pudimos observar no solo afecta el mantenimiento en la
plataforma, sino también en el área de envasado en general, como transportadores y
lavadora de canastilla así como en otros departamentos como Derivados o Proceso
General de ahí la importancia de la pronta implementación de un programa efectivo
de mantenimiento.
� El programa de mantenimiento predictivo consta de tres listados, el “listado A” que
comprende el numero y nombre de todas las máquinas de la empresa, el “listado B”
con el numero de la máquina y el numero del elementos que requieren de
mantenimiento y el “listado C” con la frecuencia de operaciones de mantenimiento
que cada equipo requiere, con base es este tipo de estudios se pueden programar los
elementos que requieren de un mantenimiento periódico gracias a la tablas de
frecuencia (Anexo 1) que se generaron, ya que en esta podemos observar cuantas
veces se genera una falla así como el tiempo que se tarda en ser reparada y con el
programa adecuado evitar los paros excesivos e innecesarios.
� Un manual de mantenimiento predictivo es una herramienta importante ya que si en
verdad se desea implementar un programa de mantenimiento preventivo eficiente es
necesario abastecer de todos los elementos necesarios con la debida antelación para
llevar a cabo sin tropiezo las operaciones de mantenimiento preventivo programadas,
además como se discutió con anterioridad en ocasiones la falta de refacciones para la
plataforma ocasiona que se generen elevados tiempos muertos.
� Como la plataforma es muy compleja en cuanto a su funcionamiento, es necesario
que se trabaje en conjunto con Tetra Pak para la elaboración de estos programas de
mantenimiento y dar una capacitación especializada al personal encargado para que
el mantenimiento preventivo y correctivo se lleve a cabo de manera oportuna,
eficiente y sin contratiempos.
� Durante los meses de Abril y Mayo se llevo a cabo la primer etapa de medición de la
productividad, en base a esto se evaluaron, planearon y se pusieron en marcha las
estrategias para el mejoramiento de la misma y así sucesivamente marcando el ciclo
de productividad como un estudio permanente.
� Al conocer a detalle los elementos que conforman los equipos de producción y los
procedimientos de operación se pudo especificar las deficiencias que rigen la
productividad del departamento.
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7. RECOMENDACIONES A LA EMPRESA
� El establecimiento de una metodología y el capacitar al personal, permitirá que el
ciclo de la productividad cumpla con su cometido y permitirá que el estudio se siga
realizando de manera permanente hasta que la empresa cumpla con las metas
propuestas.
� Elaborar un manual de mantenimiento preventivo adecuado permitirá la optimización
de los equipos para llegar a los niveles de productividad que la empresa espera, este
trabajo se debe realizar trabajando en conjunto Alpura y Tetra Pak ya que las fallas,
de diseño y de construcción, afectan directamente la calidad de los productos de
ambas empresas.
� Al mismo tiempo se debe diseñar un manual de mantenimiento predictivo
obedeciendo a las condiciones que se marcan para su implementación, ya que
gracias a este tipo de trabajo se pueden evitar tiempos muertos innecesarios en las
líneas de producción.
� Los programas de mejora continua son una herramienta básica para el óptimo
desempeño de la industrias es por eso que se deben intensificar los programas de
capacitación y de crecimiento personal a los empleados que laboran en el área, esto
para sensibilizarlos y hacerlos ver que son la piedra angular para el funcionamiento
de la empresa.
� Se pueden implementar programas de incentivos, de acuerdo a los niveles de
producción que cada equipo o turno reporta, en base con los niveles esperados por la
dirección, esto para promover un mejor desempeño por parte de los empleados en su
área de trabajo.
� Involucrar al equipo de trabajo para evaluar las acciones correctivas implementadas
realizando un seguimiento continuo y manteniendo una comunicación adecuada entre
la cadena de mando.
� Mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa, para que
todos los que estén relacionados entre sí, se mantengan informados sobre las
diferentes acciones que puedan afectar los niveles de productividad de un área
específica.
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8. BIBLIOGRAFÍA
� Sumanth, David J., 1990. INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN. Ed Mc Graw Hill, México.
� Konz, 1998, DISEÑO DE INTALACIONES INDUSTRIALES, ED. LIMUSA. México.
� Hodson K William, 1998, MANUAL DEL INGENIERO INDUSTRIAL, 4ª Edición,
ED. Mc Graw Hill. México.
� Gösta Bylud M., Tetra Pak Processing Systems AB S-221-86 Lund, Suecia, 1996,
MANUAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS, Tetra Pak Iberia S.A., Madrid España
� International Commission on Microbiological Specifications for Foods, 1985,
TECNOLOGÍA MICROBIANA DE LOS ALIMENTOS, VOLIMEN II “Productos
alimenticios”, Ed. ACRIBA, Zaragoza España.
� Amito. J., 1991, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA LECHE, Ed. ACRIBA,
Zaragoza España.
� Varnam, Sutherland, 1995, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, “Tecnología,
Química y Microbiología”, Ed. ACRIBA, Zaragoza España
� García Álvarez Otilio, MANUAL DE ELEMENTOS PARA EL DISEÑO I, UPIBI–IPN
� Doyle, Beuchat, Montville, 1997,MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
“Fundamentos y Fronteras”, Ed. ACRIBA, Zaragoza España
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ANEXO 1.Cuadro 1. Fallas durante el mes de Julio
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro
Atasco en Correa Transportadora 19 162
Falla de inyección 52 1100 Atasco a la salida de envase 27 267 Atasco en erector 15 235 Falla apiladora 7 247 Falla eléctrica 7 273
Falla en cinta 2 45
Membrana Rota 1 13
Atasco en mandriles 6 103
Atasco sin especificar 9 60
Error de Alimentación 15 91
Falla transportador hacia cámara 4 169 Falla entrada de cassette 5 64 Falla en fotoceldas 2 22 Falla banda hacia Capper 2 14 Cassette roto 3 75 Falla en servomotor 2 59 Falla en Fechador 6 130
Falla motor de alimentación 1 376 Guardia de Lubricación 3 178 Limpieza de herramientas 4 60 Tira rota 2 19 Falla en Pokemón 1 36 Diafragmas rotos 2 289 Falla en puerta Inferior 5 59 Cambio de tira 1 1 Guardia de Slack 1 74 Falla en capper 2 39 Falla de elevador 3 39 Guardia de presión 1 1 Retrazo de arranque por fallas anteriores 1 66 Rotura de Manguera de Acumulador 1 275 Falla lavadora de canasta 1 95 Guardia de escurrimiento 2 17 Falla banda colocadora de tapa 1 16 Error de empalme 1 22 Error de CC 2 6 Falla en manguito 1 3 Falla UPV 1 53 Bomba de sistema hidráulico 1 114
Falla en sellado AS y SL 2 47
Total 224 5014
84 Horas de paro en el mes
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ANEXO 1. Cuadro 2. Fallas durante el mes de Agosto
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro
Falla de inyección 22 787
Error de alimentación 21 117 Error de CC 4 38 Atasco a la salida de envase 18 117 Error de empalme 5 31 Atasco sin especificar 9 182 Falla en picos 11 481 Atasco en erector 10 221 Tiempo Máximo de producción 13 92 Guardia de caja 3 17 Guardia de vacío 1 5 Transportador de canastilla 14 551 Guardia Gear Box 9 118 Caudal de peroxido 2 12 Falla saco de mezclador 1 30 Envase Maltratado 3 377 Envase desfasado 2 7 Retrazo por fallas anteriores 2 386 Falla cuchilla de corte 3 43 Falla guía de plegador 2 16 Cilindro de desplazamiento 3 85 Cassette roto 8 224 Limpieza de líneas 2 170 Falla UPV 1 60 Sobrecarga de cassette 1 20 Falta agua refrigerante 1 180 Falla eléctrica 3 63 Guardia de diafragmas con fugas 2 82 Falla en servomotor 2 195 Falla sellado transversal 1 40 Falla en fechador 3 43 Guardia SV2 27 163 Atasco en correa transportadora 3 38 Atasco en capper 3 61 Sistema de vacío 2 126 Insuficiencia de Slak 1 4 Tina Rota 1 24 Atasco en Mandriles 1 5 Falla entrada de cassette 3 28 Limpieza de horno 1 61 Problemas con S.L. 1 35 Falla en cilindro de llenado 1 32 Nivel de lubricante 1 14 Se abre puerta inferior 1 10 Falla en manguitos 4 160 Falla sellado de fondo 1 32 Total 233 5583
93 Horas de paro en el mes
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ANEXO 1.Cuadro 3. Fallas durante el mes Septiembre
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro
Guardia SV2 171 783
Falla fechador 3 52
Fuga de aire 2 74
Atasco en erector 3 54
Nivel de peróxido 1 10
Falla en manguitos 14 105
Falla en mandriles 5 52
Atasco en correa transportadora 4 44
Falla en conexión de bomba 1 14
Error de alimentación 13 38
Sobrecarga de Yukebox 2 87
Atasco a la salida de envase 17 145
Falla de inyección 7 89 Falla en muelas 2 19 Cambio de banda colocadora de tapa 2 52 Temperatura de agua de enfriamiento 1 46 Conversión a 1/4 1 42 Error de empalme 2 34 Falla en picos de sellado 5 135
Atascos sin especificar 2 7 Falla en cassette 15 479 Guardia de diafragmas c/fugas 2 120 Falla eléctrica 2 58 Puerta inferior abierta 1 5
Reforzar carcasa de llenado 1 20
Detección de espuma 1 6
Sincronizar cassette 1 64 Falla horno 1 20
Rotura de conector 1 25
Total 281 2679
45 Horas de Paro Durante el Mes
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ANEXO 1. Cuadro 4 Fallas durante el mes de Octubre
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro
Sobrecarga de Línea 11 94
Conector de cilindro 2 72
Falla de inyección 12 166
Falla picos de sellado 1 39
Falla en capper 2 65
Error de alimentación 1 8
Cadena de producto 1 47
Falla eléctrica 2 31
Falla en fechador 9 244
Banda de freno fechador 2 41
Atasco a la salida de envase 12 112
Banda de brazo 1 52 Guardia SV2 9 37 Atasco en erector 2 13 Falla en Cassette 7 171 Falla sensor 1 18 Atasco en correa transportadora 6 31
Atasco en mandriles 2 7
Diafragmas con fuga 2 40
Total 85 1288
21 Horas de Paro Durante el Mes
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ANEXO 2. Cuadro 1 Fallas operativas de Julio
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro Promedio de Minutos por Paro
Cambio de producto 90 1503 17
Cambio de turno 8 132 17
Falta de personal 3 58 19
Problemas con Papel 1 13 13
Limpieza 1 108 108
Falta de rollo 2 5 3
Indicaciones Especiales 1 6 6
Nivel Bajo 6 25 4
Total 112 1850
31 Horas de Paro Durante el Mes ANEXO 2.Cuadro 2 Fallas operativas de Agosto
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro Promedio de Minutos por Paro
Cambio de producto 76 1289 17
Cambio de turno 9 174 19
Preparar máquina 15 207 14
Falta de personal 2 70 35
Problemas con Papel 1 25 25
Falta de rollo 1 13 13
Nivel Bajo 4 53 13
Total 108 1831
31 Horas de Paro Durante el Mes
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ANEXO 2. Cuadro 3 Fallas operativas de Septiembre
ANEXO 2. Cuadro 4 Fallas operativas de Octubre
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro Promedio de Minutos por Paro
Cambio de producto 79 1034 13
Cambio de turno 8 72 9
Preparar máquina 7 135 19
Problemas con Papel 1 5 5
Indicaciones Especiales 1 49 49
Total 96 1,295
22 Horas de Paro Durante el Mes
Falla No de Repeticiones Minutos Totales de Paro Promedio de Minutos por Paro
Cambio de producto 11 687 62
Cambio de turno 5 119 24
Preparar máquina 5 132 26
Limpieza 1 31 31
Falta de rollo 4 62 33
Indicaciones Especiales 1 19 19
Total 27 1,050
18 Horas de Paro Durante el Mes
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ANEXO 3. Diagrama de Gantt
ACTIVIDAD
MAY
O
JUNIO
JULIO
AGOST
O
SEPT
IEMBR
E
OCTU
BRE
NOVIEMBR
E
DICIEMBR
E
ENER
O
FEBR
EO
MAR
ZO
OBJETIVO
ANÁLISIS DE TIEMPOS MUERTOS
EN LÍNEATETRA TOP
ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA
EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
ELABORACIÓN DE MANUAL PARA
CÁLCULO DE EFICIENCIA
ESTANDARIZAR EL ANÁLISIS DE
TIEMPOS MUERTOS
SEGIMIENTO DE ESTRETEGIAS
(ANÁLISIS DE DATOS)
VERIFICAR SI LAS PROPUESTAS SON
LAS ADECUADAS PARA LOS
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
ELABORACIÓN DE REPORTE TÉCNICO
FINAL
REDACCIÓN Y REVISIÓN DE
REPORTE TÉCNICO FINAL