Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PENGENDALIAN DAN PERBAIKANPROSES UNTUK MENGURANGI CACAT DENGAN
MENGGUNAKAN METODE SPC DI PT. XYZ.
OlehImam Pebrianto
NIM: 004201205025
Laporan Skripsi disampaikan kepadaFakultas Teknik President University diajukan untuk memenuhi
Persyaratan akademik mencapai gelar Sarjana TeknikProgram Studi Teknik Industri
2016
ii
LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING
Skripsi berjudul “Analisis Pengendalian dan Perbaikan Proses
Produk Reject Dengan Menggunakan Metode SPC di PT. XYZ.”
yang disusun dan diajukan oleh Imam Pebrianto sebagai salah satu
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Fakutas Teknik telah ditinjau dan dianggap memenuhi persyaratan
sebuah skripsi. Oleh karena itu, Saya merekomendasikan skripsi ini
untuk maju sidang.
Cikarang, Indonesia, 04 April 2016
Ir. Andira, MT
iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Pengendalian
dan Perbaikan Proses Produk Reject Dengan Menggunakan
Metode SPC di PT. XYZ.” adalah hasil dari pengetahuan terbaik
Saya dan belum pernah diajukan ke Universitas lain maupun
diterbitkan baik sebagian maupun secara keseluruhan.
Cikarang, Indonesia, 04 April 2016
Imam Pebrianto
iv
ANALISIS PENGENDALIAN DAN PERBAIKANPROSES PRODUK REJECT DENGAN
MENGGUNAKAN METODE SPC DI PT. XYZ.
OlehImam Pebrianto
NIM. 004201205025
Disetujui Oleh
Ir. Andira, MTDosen Pembimbing
Ir. Andira, MTKepala Program Studi Teknik Industri
v
ABSTRAK
Kualitas telah menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh suatu produk, baik yang
berupa barang maupun jasa. Sebelum mengumpulkan data, pengambilan sampel
dengan metode random agar data yang diperoleh berbeda. Setelah pengambilan
sampel, data sampel dicatat untuk dimasukkan kedalam peta kendali dan untuk
menghitung batas kendali dari peta kendali X dan R. Pengendalian kualitas
produk dapat dilakukan dengan statistical process control. Metode peta kendali X
dan R salah satu cara mengendalikan kualitas. Dengan menggunakan peta kendali
X dan R dapat mengawasi tingkat variasi dalam proses produksi, apabila terjadi
out of control perusahaan dapat menentukan langkah yang dilakukan untuk
meningkatkan kualitas produknya. Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ yang
terletak di Cikarang. Produk yang diamati adalah Lower Spring Seat. Variabel
yang diteliti adalah variasi tinggi burring setelah proses burring. Hasil
pengukuran serta analisis data menyimpulkan bahwa proses Lower Spring Seat di
PT. XYZ mencapai tingkat kapabilitas ≥1.33 disetiap prosesnya, dan kemampuan
proses (CPK) dari proses ≥1.33 disetiap prosesnya. Dari hasil tersebut proses
untuk produk Lower Spring Seat dinyatakan capable karna nilai dari CP dan CPK
≥1.33 dan rasio reject pada bulan berikutnya mulai menurun dengan rasio 182
ppm. Mengalami penurunan sebesar 165 ppm.
Kata kunci : Kualitas, Peta Kendali X dan R, Statistical Process Control,
Capability Process, dan Capability Process Indeks, Rasio.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan Laporan skripsi ini dengan baik. Penulisan laporan
ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk mencapai gelar sarjana
teknik program studi teknik industri.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam
menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kelancaran selama penyusunan
laporan skripsi ini.
2. Supervisor dan rekan-rekan kerja departemen Quality Assurance PT. Trimitra
Chitrahasta terutama yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan
serta bantuannya.
3. Ibu Ir.Andira, MT. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu,
tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan bimbingan selama ini, serta
memberikan pengarahan dan dorongan dalam penyusunan laporan skripsi ini.
4. Teman-teman semua di President University khususnya jurusan Teknik
Industri angkatan 2012 dan 2013.
5. Kedua orang tua dan Teman yang sering membantu Eka Meiliana Putri yang
telah memberikan dorongan, dan bantuan serta pengertian yang besar kepada
penulis selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan Laporan
skripsi di President University.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan skripsi
ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk
membantu dalam penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Cikarang, April 2016
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING ....................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ...................................................... iii
ABSTRAK ...............................................................................................................v
KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi
DAFTAR ISI......................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................x
DAFTAR TABEL................................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................13
1.1 Latar belakang masalah ...........................................................................13
1.2. Rumusan Masalah ...................................................................................15
1.3. Tujuan Penelitian.....................................................................................15
1.4. Batasan Masalah......................................................................................15
1.5. Asumsi.....................................................................................................15
1.6. Kerangka penulisan .................................................................................16
BAB II STUDI LITERATUR................................................................................17
2.1. Definisi Kualitas......................................................................................17
2.2. Peta Kendali (Peta Kontrol) ....................................................................17
2.3. Jenis- jenis Peta Kendali Dan Penggunaannya........................................19
2.4. Peta Kendali X dan R ..............................................................................19
2.4.1. Manfaat Peta Kendali X dan R.........................................................19
2.4.2. Langkah- Langkah Pembuatan Peta Kontrol X dan R....................20
2.5. Analisa dan menginterpretasi peta kendali X-R......................................23
2.6. Kemampuan dan kestabilan Proses .........................................................25
2.6.1. Kapabilitas dari proses (CP) ............................................................26
2.6.2. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN...............................................................28
3.1. Penelitian Pendahuluan ...........................................................................28
3.2. Identifikasi Masalah ................................................................................29
3.3. Perumusan Masalah.................................................................................29
viii
3.4. Studi Pustaka ...........................................................................................29
3.6. Diagram Alir Penelitian...........................................................................31
3.7. Data Analisis ..........................................................................................32
3.8. Kesimpulan dan Saran.............................................................................33
BAB IV DATA DAN ANALISIS .........................................................................34
4.1. Produk Overview.....................................................................................34
4.2. Pengumpulan Data ..................................................................................35
4.2.1. Rasio Produk Reject.........................................................................35
4.2.2. Data Ukur .........................................................................................36
4.2.3. Data 3 Besar Produk Reject .............................................................38
4.2.4. Data Poin Check...............................................................................38
4.3. Analisis ....................................................................................................39
4.3.1. Pareto Produk Reject........................................................................39
4.3.2. Peta kendali X ..................................................................................40
4.3.3. Peta kendali R ..................................................................................41
4.3.4. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 6 Awal .......................................42
4.3.5. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................43
4.3.6. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 7 .................................................44
4.3.7. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................45
4.3.8. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 1 .................................................46
4.3.9. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................47
4.3.10. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 2 .................................................48
4.3.11. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................49
4.3.12. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 3 .................................................50
4.3.13. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................51
4.3.14. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 3.1 ..............................................52
4.3.15. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................53
4.3.16. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 4 .................................................54
4.3.17. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................55
4.3.18. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 5 .................................................56
4.3.19. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................57
4.3.20. Analisis Sebab dan Akibat ...............................................................58
ix
4.4. Tindakan Perbaikan .................................................................................59
4.4.1. Improvement Dies Burring ..............................................................59
4.4.2. Improvement Dies Trimming – Piercing .........................................59
4.4.3. Improvement Dies Burring ke 2.......................................................60
4.4.5. Peta kendali X (Setelah Perbaikan)..................................................62
4.4.6. Peta kendali R (Setelah Perbaikan) ..................................................62
4.4.8. Peta kendali X Ke 2 (Setelah Perbaikan) .........................................64
4.4.9. Peta kendali R Ke 2 (Setelah Perbaikan) .........................................64
4.4.10. Kesimpulan proses (Setelah Perbaikan)...........................................64
4.4.11. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 6 (After Improve) ......................65
4.4.12. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)...................66
4.5. Analisis Perbandingan .............................................................................67
4.5.1. Rasio Produk Reject.........................................................................67
4.5.2. Rasio Produk Reject (After Improve) .....................................................67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.................................................................69
5.1. Kesimpulan..............................................................................................69
5.2. Saran ........................................................................................................69
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................70
LAMPIRAN...........................................................................................................71
LAMPIRAN 1........................................................................................................72
LAMPIRAN 2........................................................................................................73
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Grafik Rasio Produk Reject............................................................... 14
Gambar 2. 1 Kurva Normal................................................................................... 18
Gambar 2. 2 Peta Kendali ..................................................................................... 18
Gambar 2. 3 Peta Kendali Variabel....................................................................... 21
Gambar 2. 4 Pola Runs.......................................................................................... 24
Gambar 2. 5 Pola Trends....................................................................................... 24
Gambar 2. 6 Pola Cycles ....................................................................................... 24
Gambar 2. 7 Pola Jumps........................................................................................ 24
Gambar 2. 8 Pola Central Line Hugging .............................................................. 25
Gambar 2. 9 Pola Central Limit Hugging ............................................................. 25
Gambar 2. 10 Kurva Normal................................................................................. 26
Gambar 2. 11 Kurva Kapabilitas Proses 0 dan 1.0 ............................................... 27
Gambar 2. 12 Kurva Kapabilitas Proses 1.0 ......................................................... 27
Gambar 2. 13 Kurva Kapabilitas Proses >1.0....................................................... 27
Gambar 3. 1 Check Sheet Pengambilan Data ....................................................... 30
Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian ................................................................... 31
Gambar 3. 3 Lanjutan Diagram Alir Penelitian .................................................... 32
Gambar 4. 1 Produk Overview ............................................................................. 34
Gambar 4. 2 Grafik Rasio Produk Reject.............................................................. 35
Gambar 4. 3 Data Poin Check............................................................................... 38
Gambar 4. 4 Diagram Pareto 3 Besar Produk Reject............................................ 39
Gambar 4. 5 Detil Masalah Produk....................................................................... 39
Gambar 4. 6 Peta Kendali X ................................................................................. 40
Gambar 4. 7 Peta Kendali R.................................................................................. 41
Gambar 4. 8 Kurva Spek Data Awal..................................................................... 43
Gambar 4. 9 Diagram Fishbone ............................................................................ 58
Gambar 4. 10 Perbaikan Dies Burring .................................................................. 59
Gambar 4. 11 Perbaikan Dies Trimming-Piercing................................................ 59
Gambar 4. 12 Perbaikan Dies Burring Ke-2 ......................................................... 60
xi
Gambar 4. 13 Peta Kendali Setelah Perbaikan...................................................... 62
Gambar 4. 14 Peta Kendali R Setelah Perbaikan.................................................. 62
Gambar 4. 15 Peta Kendali X ke 2 Setelah Perbaikan.......................................... 64
Gambar 4. 16 Peta Kendali R Ke 2 Setelah Perbaikan ......................................... 64
Gambar 4. 17 Kurva Spek After Improve............................................................. 66
Gambar 4. 18 Grafik Rasio Produk Reject............................................................ 67
Gambar 4. 19 Grafik Rasio Reject After Improve ................................................ 68
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Rasio Produk Reject ..................................................................... 14
Tabel 2. 1 Faktor untuk menghitung batas kendali ............................................... 23
Tabel 4. 1 Data Rasio Produk Reject .................................................................... 35
Tabel 4. 2 Data Ukur Produk ................................................................................ 36
Tabel 4. 3 Faktor Untuk Menghitung Center Line pada Peta X dan R................. 37
Tabel 4. 4 Data 3 Besar Produk Reject ................................................................. 38
Tabel 4. 5 CP dan CPK Poin 6.............................................................................. 42
Tabel 4. 6 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 7 ....................................... 44
Tabel 4. 7 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 1 ....................................... 46
Tabel 4. 8 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 2 ....................................... 48
Tabel 4. 9 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 3 ....................................... 50
Tabel 4. 10 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk 3.1 .......................................... 52
Tabel 4. 11 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 4 ..................................... 54
Tabel 4. 12 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 5 ..................................... 56
Tabel 4. 13 Data Setelah Proses Perbaikan Dies Burring ..................................... 61
Tabel 4. 14 Data Ke -2 Setelah Perbaikan ............................................................ 63
Tabel 4. 15 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 6 ..................................... 65
Tabel 4. 16 Data Rasio Produk Reject .................................................................. 67
Tabel 4. 17 Rasio Reject After Improve ............................................................... 68
13
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang masalah
Dalam persaingan di era globaliasi ini, persaingan yang sangat ketat suatu
perusahaan manufaktur dalam memproduksi suatu produk, faktor utama yang
menentukan apakah produk tersebut akan laku terjual di pasar ataukah sebaliknya
adalah kualitas produk yang dibuat. Keadaan seperti ini yang harus menjadi bahan
pertimbangan yang sangat penting bagi setiap produsen.
Untuk setiap produsen agar memberikan produk dengan kualitas yang sesuai
standar. Oleh karena itu, Penerapan sistem yang berorientasi pada kualitas (Quality
Oriented) harus dilakukan oleh perusahaan agar mereka memiliki suatu
keunggulan berupa produk yang berkualitas dibandingkan dengan pesaing-pesaing
mereka. Hal ini membuat perusahaan berlomba-lomba untuk berusaha mencapai
kualitas terbaik pada produk yang mereka produksi.
Namun seringkali terjadi ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk
dikarenakan mutu yang dihasilkan lebih rendah dari spesifikasi produk, meskipun
proses produksi telah dilaksanakan dengan baik. Kesalahan-kesalahan pada proses
produksi mengakibatkan produk tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal
tersebut merupakan salah satu faktor penurunan kualitas suatu produk. Dengan
demikian dibutuhkan penerapan sistem pengendalian kualitas yang tepat yang
mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas, serta memberikan inovasi dalam
melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah-masalah yang ada pada
perusahaan.
PT. XYZ sebagai perusahaan manufaktur komponen otomotif telah menerapkan
sistem pengendalian proses produksi, agar produk yang dihasilkan memiliki
kualitas yang sesuai dengan data spesifikasi produk. Akan tetapi pada
kenyataannya masih terdapat produk yang kualitasnya jelek. Untuk mengurangi
14
produk rusak pada proses produksi penulis mencoba menganalisis bagaimana
mengendalikan kualitas proses produksi dan mengukur kapabilitas proses di PT.
XYZ.
Dengan mengumpulkan data rasio produk rusak (reject) perbulan dari bulan
Januari – Februari. Data dapat dilihat pada (Tabel 1.1) dan (gambar 1.1)
Tabel 1.1 Data Rasio Produk Reject
Gambar 1.1 Grafik Rasio Produk Reject
NO ITEM JANUARI FEBRUARIRATA-RATA
TOTAL
1 QTY PRODUKSI 6,004,458 4,491,953 5,248,206 10,496,411
2 QTY PRODUK REJECT 1,748 1,560 1,654 3,308
3RASIO PRODUKREJECT (ppm) 291 347 319 315
4TARGET RASIOREJECT (ppm) 200 200 200 200
15
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang
akan dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana mengendalikan kualitas proses pada produk rusak (reject) dengan
menggunakan peta kontrol dan tindakan perbaikan terhadap masalah yang
terjadi.
2. Bagaimana menganalisis kemampuan proses produksi untuk mengetahui
kemampuan proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan data
spesifikasi.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam penyusunan laporan ini adalah:
1. Untuk mengetahui kualitas proses produk dengan menggunakan peta kontrol
dan bagaimana tindakan perbaikan masalah yang terjadi.
2. Untuk mengetahui kemampuan proses produksi dalam menghasilkan produk
sesuai dengan data spesifikasi.
1.4. Batasan Masalah
Pembatasan masalah dilakukan agar pokok masalah yang diteliti tidak melebar
dari topik yang sudah ditentukan. Batasan yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. Data yang diambil dari produk hanya data sekunder (data yang terukur)
2. Peta kontrol yang digunakan adalah peta kontrol X dan R
1.5. Asumsi
Beberapa asumsi harus dibuat dalam rangka ini agar analisis menjadi benar.
1. Jumlah data yang digunakan diasumsikan telah cukup, sehingga tidak perlu
dilakukan uji kecukupan data.
2. Data yang diambil hanya data masalah tertinggi berdasarkan pareto diagram.
16
1.6. Kerangka penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi di
perusahaan, rumusan masalah yang terjadi dan bagaimana penyelesaian
masalah dengan metode yang tepat agar tujuan dari masalah dapat
tercapai, batasan masalah agar masalah yang akan diteliti berjalan sesuai
alur, dan asumsi dari analisis yang dilakukan pada penelitian agar tidak
bercabang dari pokok permasalahaan.
BAB II STUDI LITERATUR
Pada bab ini menjelaskan studi atau teori pengendalian kualitas pada
proses produksi menggunakan peta kendali X dan R. teori atau studi
tentang bagaimana mengukur tingkat stabilitas dan kapabilitas proses
produksi di perusahaan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Metode dari penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Bagaimana
penggunaan metode yang akan dilakukan, data apa saja yang
dibutuhkan untuk melakukan metode yang digunakan.
BAB IV DATA DAN ANALISA
Bagian ini memberikan data-data yang diperlukan untuk mengendalikan
suatu proses produksi dengan peta kendali X dan R, data untuk
mengukur stabilitas dan kapabilitas proses produksi untuk dianalisa
agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan akhir dari analisa pengendalian
proses produksi yang dilaksanakan dengan menggunakan peta kendali
X dan R, hasil pengukuran stabilitas dan kapabilitas proses produksi.
Menjelaskan saran – saran yang baik untuk hasil proses produksi yang
lebih baik yang diberikan kepada perusahaan.
17
BAB II
STUDI LITERATUR
2.1. Definisi Kualitas
Kualitas secara umum dapat diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. Pada
dasarnya setiap definisi selalu berfokus pada perbedaan segi kualitas seperti
kemampuan untuk penggunaan derajat kepuasan produk terhadap kebutuhan
konsumsi, derajat kepuasan produk terhadap spesifikasi desain dan kebutuhan
tekniknya. Banyak sekali definisi mengenai istilah kualitas yang dikemukakan
oleh para tokoh atau ahli dalam berbagai literatur, tetapi pada dasarnya
mempunyai konsep yang sama.
“Kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk
memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
Kecocokan Penggunaan itu didasarkan pada lima ciri utama berikut : Teknologi,
yaitu kekuatan atau daya tahan.
a. Psikologis, yaitu citra rasa atau status.
b. Waktu, yaitu kehandalan.
c. Kontraktual, yaitu adanya jaminan.
d. Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur”.
(Juran, 1974).
2.2. Peta Kendali (Peta Kontrol)
Berupa suatu cara yang dipakai untuk mengontrol tingkat perbedaan ukuran
produk (variasi) pada proses produksi dilihat dari control chart. Sebelum
mengambil keputusan, peta kontrol dipakai untuk meyakini proses berada didalam
peta kendali dan kemampuan proses terkendali berdasarkan keinginan customer.
Beda antara kedua peta kendali dapat menunjukkan informasi lebih detail saat
proses.
Basis yang digunakan untuk peta kontrol adalah teori statistik. Analisa yang cepat,
perbedaan proses yang berakibat terhadap baik dan buruknya kualitas. Digunakan
18
untuk perbaikan kualitas yang lebih baik, perbedaan proses yang terjadi perlu
dilakukan pemantauan, pengambilan keputusan, dan improvement. Stabilitas dan
kapabilitas sangat diharapkan di proses produksi. (Garrity,1993)
Gambar 2. 1 Kurva Normal
Peta kontrol sebagai suatu cara yang memberitahu informasi kritikal dari suatu
proses. Info kritikal yang membuat kamu menentukan sebuah kesimpulan,
melakukan action berdasarkan informasi yang ada dengan menggunakan
statistical process control (SPC).
Garis batas atas (UCL), rata-rata atau central line (CL), dan lower control limit
(LCL) adalah garis yang ada pada peta kendali. dapat dilihat pada (gambar 2.2)
(Garrity, 1993)
Gambar 2. 2 Peta Kendali
19
2.3. Jenis- jenis Peta Kendali Dan Penggunaannya
Peta kendali terbagi menjadi dua, yaitu: peta kendali variabel dan peta kendali
attribute. Berikut perbedaan antara peta kendali variabel dan peta kendali attribut:
(Mitra 1998.)
1. Peta Kendali Variabel
Peta kendali mutu untuk karakteristik yang terukur, bila suatu catatan di buat
berdasarkan karakteristik mutu yang di ukur secara sebenarnya/ dinyatakan
dalam numerik atau satuan seperti : diameter, panjang, berat, volume dan
sebagainya.
2. Peta Kendali Atribut
Peta kendali untuk karakteristik mutu yang dinyatakan dengan suatu kondisi
tertentu seperti : cacat atau tidak cacat, sukses atau gagal, sesuai atau tidak
sesuai. Bagan kendali atribut ini di bagi atas dua yaitu : (Mitra 1998.)
a. Peta kendali untuk bagian yang di tolak (fraction rejected). Contoh bagan
kendali p dan np.
b. Peta kendali untuk banyaknya ketidaksesuaian per unit. Contoh peta
kendali c dan peta kendali u.
2.4. Peta Kendali X dan R
2.4.1. Manfaat Peta Kendali X dan R
Peta kendali X adalah chart yang menampilkan letak nilai data ukur suatu
kumpulan data (sampel) diantara UCL dan LCL. Peta kendali ini menampilkan
tiga macam informasi diantaranya: (Grant dan leavenworth,1996)
1. Perbedaan dari karakter kualitas.
2. Tampilan produk yang konsisten
3. Karakter kualitas berdasarkan rata-rata
kegunaan peta kendali X adalah untuk mengontrol apakah proses yang berjalan
masih dalam kondisi terkendali atau tidak terkendali. Peta kendali R adalah grafik
yang menjabarkan suatu nilai jangkauan (range) pada kumpulan data (sampel).
20
Fungsi peta kendali X dan R yaitu untuk membantu memantau nilai- nilai data
pada proses apakah dalam kondisi terkendali atau tidaknya, informasi yang
berasal dari peta kendali dapat dibuat keputusan dan corrective action yang harus
diperbaiki.
2.4.2. Langkah- Langkah Pembuatan Peta Kontrol X dan R
Peta kendali X dan R UCL dan LCL terdapat pada peta kendali tersebut, di mana
nilai X dan R seharusnya jatuh diantara batas tersebut. Lebih lengkapnya cara
membuat peta kendali X dan R yaitu: (Grant dan leavenworth,1996)
1. Pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data biasanya diambil lebih dari 100 sampel. Semua
datanya dilakukan pengambilan dari proses yang sama dan diambil secara
berurutan.
2. Pengolompokan data pada sub group
Data yang diambil dikelompokan pada suatu kelompok yang didasari pada
waktu atau pada lot lainnya. Data yang dikelompokkan tersebut menjelaskan
informasi yang memungkinkan anggota kumpulan data dari keadaan teknik
yang mirip/serupa. Jumlah ukuran sampel di setiap kumpulan data
ditentukan dari ukuran kumpulan data. Yang diberi notasi (N).
3. Catat data yang diambil pada checksheet/lembar data
Dibuatnya lembar data dengan sedemikian rupa, agar dengan mudah
melakukan perhitungan nilai X dan R pada semua kumpulan data.
Keputusan yang diambil dalam memilih sampel yaitu: (Garrity, 1993)
1. Nilai karakteristik produk yang diukur
2. Penjaminan dan pengujian alat ukur yang digunakan
3. Peta kontrol yang akan digunakan
4. Pengambilan nilai ukuran sampel pada proses atau lot.
5. Kapan nilai sampel yang diambil pada proses atau lot
6. Penggunaan metode untuk pengambilan nilai sampel dari proses
21
Nilai sampel yang diambil berurutan dan diambil dengan acak, dicatat dan
lakukan pengukuran pada proses. Tambahan sampel yang diambil, dicatat di
peta kontrol X dan R pada akhir jam kerja. ditunjukkan pada (gambar 2.3)
telah dikumpulkan , diukur , dan dicatat . (Garrity, 1993)
Gambar 2. 3 Peta Kendali Variabel
1. Nilai rata- rata yang dihitung
Menghitung rata-rata dengan syarat sampai 1 desimal lebih banyak dari nilai
data yang diambil. Rumusnya yaitu :
X =n
Xi
n
XXX n
...21 (2-1)
n = Ukuran kelompok data
2. Menghitung jangkauan (R)
Nilai jangkauan yang dihitung dengan rumus yang dipakai sebagai berikut :
R = terkecilterbesar XX (2-2)
3. Menghitung rata- rata keseluruhan (
X )
Rata- rata merupakan jumlah total rata- rata setiap kelompik data yang
dibagi dengan jumlah kelompok data. Nilai rata- rata total di hitung
sampai ketelitian dua desimal lebih banyak dari nilai datanya.
X =N
X
N
XXX n
...21 (2-3)
N = Jumlah kelompok data
22
4. Menghitung nilai rata- rata
Seluruh nilai R dalan setiap kelompok data dijumlahkan, kemudian
dibagi dengan kelompok data.
R =N
R
N
RRR in
...21 (2-4)
5. Menentukan garis batas pengendalian
XUCL =
X + 2A *
R (2-5)
XCL =
X (2-6)
XLCL =
X - 2A *
R (2-7)
Batas kontrol peta R
RUCL = 4D *
R (2-8)
RCL =
R (2-9)
RLCL = 3D *
R (2-10)
6. Mengambar peta kontrol
Menyiapkan kertas grafik atau kertas peta kontrol, lalu garis batas
kontrol digambarkan serta dilengkapi dengan nilai angka- angkanya.
Garis tengahnya dibuat tebal dan garis batas lainya dibuat garis
terputus- putus.
7. Memplot titik- titik dari nilai X dan R untuk setiap kelompok data
dalam satu garis vertical yang sama. Untuk titik- titik X digunakan
tanda dot (.) dan untuk titik- titik R digunakan tanda yang sama. (Grant
dan leavenworth,1996)
23
Tabel 2. 1 Faktor untuk menghitung batas kendali
Ukuransampel
(n)
Bagan kendaliR Bagan kendaliX-bar
Simpangan baku proses
D3 D4 A2 d2 c4 d3
2 0 3.269 1.880 1.128 0.7979 0.853
3 0 2.574 1.023 1.693 0.8862 0.888
4 0 2.282 0.729 2.059 0.9213 0.880
5 0 2.114 0.577 2.326 0.9400 0.864
6 0 2.004 0.483 2.534 0.9515 0.848
7 0.076 1.924 0.419 2.704 0.9594 0.833
8 0.136 1.864 0.373 2.847 0.9650 0.820
9 0.184 1.816 0.337 2.970 0.9693 0.808
10 0.223 1.777 0.308 3.078 0.9727 0.797
Sumber: Amitava Mitra, Fundamental Of Quality Control and Improvement 2nd edition, hal. 710
2.5. Analisa dan menginterpretasi peta kendali X-R
Peta kendali X dan R yang sudah dibuat, kemudian dapat dilakukan analisa
terhadap proses. Peta kontrol yang dipakai untuk penentuan dua aspek penting
pada pengendalian proses: (Garrity, 1993)
1. Apakah masih terkendali proses produksi yang berjalan ?
2. Apakah mampu? proses yang berjalan berulang kali memenuhi spesifikasi
yang diminta.
Ada pola-pola yang terbentuk pada proses. pola tersebut adalah pola runs, pola
trends, pola cycles, pola jumps, dan pola hugging. Berikut contoh dan pengrtian
pola-pola di atas : (Garrity, 1993)
1. Runs. Runs adalah rangkaian nilai yang berurutan berada disalah satu
posisi diantara garis atas (LCL) dengan garis tengah (CL) pada (gambar
2.4). runs menjelaskan berubahnya proses telah terjadi. Setiap pola runs
terjadi perlu dipantau secara lebih detil untuk mencegah masalah yang
terjadi.
24
Gambar 2. 4 Pola Runs
2. Trends. Pola Trends terbentuk ketika rangkaian nilai berurutan terus
meningkat atau menurun pada satu arah. seperti terlihat pada (gambar 2.5).
Gambar 2. 5 Pola Trends
3. Cycles. Pola Cycles ialah rangkaian nilai dengan terbentuk pola mirip/serupa
dan berulang dengan interval waktu serupa. Dapat dilihat (gambar 2.6).
Analisa kritikal dibutuhkan untuk mendeteksi siklus yang terbentuk secara
berulang kali.
Gambar 2. 6 Pola Cycles
4. Jumps. Pola jumps yaitu pola yang mengalami pergeseran besar diantara
dua titik data berurutan. Seperti pada (Gambar 2.7).
Gambar 2. 7 Pola Jumps
25
5. Hugging. Pola Hugging yaitu terbentuknya pola yang terletak dekat pada
center line (CL) seperti dilihat pada (gambar 2.8) atau terletak dekat dengan
batas kendali seprti dilihat pada (Gambar 2.9)
Gambar 2. 8 Pola Central Line Hugging
Gambar 2. 9 Pola Central Limit Hugging
2.6. Kemampuan dan kestabilan Proses
Proses diartikan sebagai sekumpulan keadaan yang digabungkan untuk
menghasilkan suatu produk. keadaan ini biasanya dikelompokkan sebagai:
(Garrity,1993)
1. Peralatan dan mesin
2. Personil
3. Bahan
4. Pengukuran
5. Metode
6. Lingkungan
Setiap keadaan yaitu sumber perbedaan dalam proses. Keadaan ini
dikombinasikan agar dapat menghasilkan suatu produk. Jumlah alami yang dapat
diprediksi dari perbedaan acak pada keadaan yang terjadi tidak bisa dihilangkan
semuanya untuk diarahkan perbedaan penyebab yang biasa.
26
Gambar 2. 10 Kurva Normal
2.6.1. Kapabilitas dari proses (CP)
CP (capability Proses) ialah rasio untuk syarat pada proses (spesifikasi) ke level
variasi penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability (2-11)
Jika CP (capability Proses) dipakai untuk menentukan apakah mampu atau
tidaknya kemampuan proses produksi tersebut nilai CP harus ≥ 1.33. (Garrity,
1993)
1. Jika nilai CP ≤ 1.0, proses ini dinyatakan tidak mampu.
2. Jika nilai CP berada diantara 1.0 dengan 1.33. Proses ini dinyatakan
mampu, akan tetapi tetap dipantau dengan hati-hati saat proses mendekati
1.0.
2.6.2. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK dianggap indeks yang paling berguna karena rumus mengkompensasi setiap
pergeseran rata-rata proses terjauh dari titik tengah spesifikasi ini. indeks ini
menyediakan Anda dengan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Menggunakan rumus berikut ini digunakan untuk menghitung nilai Cpk :
(Garrity, 1993)
3
meanUSL or
3
LSLmean (2-12)
1. Jika nilai CPK berada diantara 0 dengan 1.0, maka proses berada didalam
batas spesifikasi, sebagian variasi proses berada di luar batas spesifikasi
dapat dilihat pada (gambar 2.11).
27
Gambar 2. 11 Kurva Kapabilitas Proses 0 dan 1.0
2. Jika nilai CPK = 1.0, salah satu posisi ujung dari variasi proses berada
dibatas spesifikasi dapat dilihat pada (gambar 2.12)
Gambar 2. 12 Kurva Kapabilitas Proses 1.0
3. Jika nilai CPK ≥ 1.0, maka variasi proses berada keseluruhannya didalam
batas spesifikasi dapat dilihat pada (gambar 2.13).
Gambar 2. 13 Kurva Kapabilitas Proses >1.0
28
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian adalah menjelaskan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah
penelitian dari awal sampai akhir.
3.1. Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Tahapan ini
diperlukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian. Perusahaan
yang digunakan sebagai objek adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang
manufaktur komponen otomotif baik roda 2 maupun roda 4. Produk yang berkualitas
akan memberikan keuntungan untuk produsen dan juga memberikan kepuasan bagi
para konsumen. Dengan memberikan perhatian tentang kualitas maka akan
memberikan dampak positif bagi produsen atau perusahaan. Dimana kualitas yang
baik dapat meningkatkan permintaan sehingga meningkat pula hasil penjualan dan
dapat menambah pendapatan produsen atau perusahaan. Namun seringkali terjadi
ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk dikarenakan mutu yang dihasilkan
lebih rendah dari standar yang ditetapkan, meskipun proses produksi telah
dilaksanakan dengan baik. Kesalahan-kesalahan pada proses produksi mengakibatkan
produk tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan salah
satu faktor penurunan kualitas suatu produk. Maka dibutuhkan penerapan sistem
pengendalian kualitas yang tepat yang mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas,
serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah-
masalah yang dihadapi perusahaan.
29
3.2. Identifikasi Masalah
Setelah dilakukan penelitian pendahuluan, dengan masalah rasio produk rusak (reject)
yang tinggi pada proses produksi. Penyelesaian masalah yang terjadi dengan metode
perbaikan dan pengukuran tingkat kestabilan proses setelah perbaikan. Untuk
mengetahui apakah rencana ini layak untuk dilaksanakan, diperlukan analisa terhadap
proses produksi yang menyebabkan produk rusak (reject) yang berpengaruh terhadap
rencana tersebut.
3.3. Perumusan Masalah
Dengan adanya analisa statistical process control (SPC), diharapkan akan diperoleh
hasil kestabilan proses yang baik terhadap proses produksi di PT XYZ.
3.4. Studi Pustaka
Studi pustaka ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk melengkapi teori – teori
yang digunakan sebagai landasan penelitian dalam pengumpulan informasi secara
lengkap untuk menyelesaikan masalah.
3.5. Pengumpulan Data.
Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan sebaiknya telah diperkirakan
sebelumnya dan bersifat aktual. Data-data yang dimaksud adalah data variabel produk
rusak (reject) untuk digunakan sebagai bahan pemecahan masalah.
Terdapat beberapa macam metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan data
yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode field
research, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi
penelitian dilaksanakan.
Teknik yang digunakan dalam metode penelitian field research adalah:
1. Observasi
Suatu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap
jalannya aktivitas-aktivitas objek yang diteliti.
2. Wawancara /Dialog
Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan atau dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam
perusahaan yang dapat membantu memberikan penjelasan mengenai masalah
yang diteliti.
30
3. Dokumentasi
Suatu metode pengumpulan data dengan menelusuri arsip-arsip atau catatan
yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang
diteliti. Dengan menggunakan check sheet.
Gambar 3. 1 Check Sheet Pengambilan Data
31
3.6. Diagram Alir Penelitian
Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian
32
Gambar 3. 3 Lanjutan Diagram Alir Penelitian
3.7. Data Analisis
Mengumpulkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data produk reject
dengan mewawancarai dan observasi. Pengolahan data akan dilakukan memakai alat bantu
33
SPC (Statistical Process Control), yaitu dengan mencatat pada check sheet, membuat pareto
diagram, dan membuat peta kendali X dan R.
3.8. Kesimpulan dan Saran
Langkah terakhir yang dilakukan yaitu mengambil kesimpulan dan memberikan saran.
Pengambilan kesimpulan merupakan hasil perbandingan antara kondisi sebelum improvement
dan kondisi setelah improvement di proses produksi dan hasil analisis dari penelitian yang
sudah dilaksanakan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi tentang apa saja yang
dilakukan untuk menambahkan kekurangan dalam melakukan penelitian, apabila tujuan
tidak semuanya tercapai. Saran yang diberikan dapat bermanfaat dan bersifat membangun
dan dapat melakukan perbaikan selanjutnya dengan tahapan yang sama.
34
BAB IV
DATA DAN ANALISIS
4.1. Produk Overview
Produk Lower Spring Seat adalah komponen yang merupakan bagian dari shock braker dari
mobil avanza dan xenia yang diproduksi dari salah satu perusahaan jepang perakitan mobil.
Lower Spring Seat yang di assembly oleh PT. SHOWA sebelum produk tersebut dikirim dan
dipasang di salah satu perusahaan jepang untuk perakitannya, yaitu PT ADM dan PT.
TOYOTA. Dapat dilihat pada (gambar 4.1)
Gambar 4. 1 Produk Overview
35
4.2. Pengumpulan Data
4.2.1. Rasio Produk Reject
Rasio produk reject dari bulan Januari – Februari mencapai ± 300 ppm. Target yang
diperbolehkan hanyalah 200 ppm tiap bulannya, terjadi rasio yang berlebih pada 2 bulan
kebelakang yaitu mencapai ± 100 ppm dari target. Berikut data dan grafik rasio produk reject
pada (Tabel 4.1) dan (Gambar 4.2)
Tabel 4. 1 Data Rasio Produk Reject
NO ITEM JANUARI FEBRUARIRATA-RATA
TOTAL
1 QTY PRODUKSI 6,004,458 4,491,953 5,248,206 10,496,411
2QTY PRODUKREJECT 1,748 1,560 1,654 3,308
3RASIO PRODUKREJECT (ppm) 291 347 319 315
4TARGET RASIOREJECT (ppm) 200 200 200 200
Gambar 4. 2 Grafik Rasio Produk Reject
36
4.2.2. Data Ukur
Data hasil pengukuran sampel yang diambil dicatat pada check sheet, untuk dilakukan analisa
lebih lanjut. Data tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata dan range yang akan
digunakan pada peta kendali X dan R, agar terlihat tingkat variasi dari produk Lower Spring
Seat pada proses produksi. Berikut ini data ukur yang dicatat untuk melakukan analisa lebih
lanjut pada data ukur yang dicatat pada check sheet, menggunakan hasil perhitungan rata-rata
dan range pada peta kendali X dan R.
Tabel 4. 2 Data Ukur Produk
SAMPLE X1 X2 X3 X4 X5 X R1 9.62 9.89 9.78 9.80 9.61 9.74 0.28
2 9.65 9.67 9.70 9.60 9.65 9.65 0.10
3 9.80 9.98 9.70 9.80 9.66 9.79 0.32
4 9.50 9.43 9.66 10.02 9.65 9.65 0.59
5 9.70 9.58 9.65 9.89 9.62 9.69 0.31
6 9.69 9.90 9.70 9.68 9.70 9.73 0.22
7 9.45 9.60 9.55 9.65 9.68 9.59 0.23
8 9.69 9.45 9.35 9.78 9.76 9.61 0.43
9 9.66 9.68 9.30 9.68 9.65 9.59 0.38
10 9.67 9.40 9.60 9.70 9.50 9.57 0.30
11 9.64 9.54 9.68 9.50 9.56 9.58 0.18
12 9.65 9.68 9.60 9.40 9.58 9.58 0.28
13 9.76 9.60 9.60 9.50 9.70 9.63 0.26
14 9.56 9.90 9.80 9.56 9.60 9.68 0.34
15 9.64 9.56 9.44 9.70 9.68 9.60 0.26
16 9.65 9.60 9.50 9.56 9.65 9.59 0.15
17 9.60 9.67 9.60 9.46 9.70 9.61 0.24
18 9.63 9.70 9.78 9.86 9.55 9.70 0.31
19 9.69 9.40 9.45 9.65 9.34 9.51 0.35
20 9.80 10.26 10.02 9.88 9.86 9.96 0.46
21 9.62 10.08 9.65 9.65 9.60 9.72 0.48
22 9.65 9.89 10.05 9.78 9.65 9.80 0.40
23 9.65 9.69 9.76 9.69 9.45 9.65 0.31
24 9.60 9.60 9.89 10.04 9.70 9.77 0.44
25 9.61 9.87 9.90 9.67 9.35 9.68 0.55
26 9.65 9.50 9.50 9.58 9.64 9.57 0.15
27 9.66 9.70 9.60 9.50 9.65 9.62 0.20
28 9.65 9.40 9.56 9.45 9.66 9.54 0.26
29 9.62 9.70 9.65 9.45 9.55 9.59 0.25
30 9.58 9.88 9.68 9.70 9.64 9.70 0.30
X R
9.66 0.31
37
Dari perhitungan rata-rata tiap sample dihitung berapa rata-rata keseluruhan dari rata-rata tiap
sample ( X ). Berikut perhitungannya :
1. Rata-rata dari sample ( X )
2. Untuk mencari range adalah data max tiap sample – data min tiap sample.
3. Untuk rata-rata dari range adalah sebagai berikut :
4. Untuk menghitung kontrol limit dari peta kendali X dan R adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 3 Faktor Untuk Menghitung Center Line pada Peta X dan Rn A2 d2 D3 D4
2 1.880 1.128 0.000 3.267
3 1.023 1.693 0.000 2.575
4 0.729 2.059 0.000 2.282
5 0.577 2.326 0.000 2.115
6 0.483 2.534 0.000 2.004
7 0.419 2.704 0.076 1.924
8 0.373 2.847 0.136 1.864
9 0.337 2.970 0.184 1.816
10 0.308 3.078 0.223 1.777
g
g
i
i
1
X
X
84.9
)31.0*577.0(66.9
2
X
X
X
UCL
UCL
RAxUCL
48.9
)31.0*577.0(66.9
2
X
X
X
LCL
LCL
RAxLCL
XXRminmax
g
R
R
g
ii
1
66.0
31.0*115.2
4
R
R
R
UCL
UCL
RDUCL
00.0
80.0*00.0
3
R
R
R
LCL
LCL
RDLCL
66.9X
30
)70.9...79.965.974.9(X
31.0
30
)30.0...32.010.028.0(
R
R
38
4.2.3. Data 3 Besar Produk Reject
Dari data rasio produk reject yang melebihi target diambil 3 besar produk reject yang
menyababkan tingginya rasio produk reject. Berikut data 3 besar produk pada (tabel 4.4).
Tabel 4. 4 Data 3 Besar Produk Reject
NO PART NAMEQTY REJECT
Total PersentaseJanuari Februari
1 Lower Spring Seat 627 720 1347 55.94%
2 Pipe Muff Baff No 1 324 284 608 25.25%
3 Pipe Muff Baff No 2 297 156 453 18.81%
4.2.4. Data Poin Check.
Poin-poin pengecekkan yang dilakukan pada produk dapat dilihat pada (gambar 4.3).
Gambar 4. 3 Data Poin Check
39
4.3. Analisis
4.3.1. Pareto Produk Reject
Dari data rasio produk reject yang melebihi target dibuat diagram pareto dari produk reject
yang menyebabkan tingginya rasio produk reject tersebut. Dibuat diagram pareto dari 3
beasar produk reject. Berikut diagram pareto pada (Gambar 4.4)
Gambar 4. 4 Diagram Pareto 3 Besar Produk Reject
Dari data di atas diambil kesimpulan bahwa produk “Lower Spring Seat” yang menyebabkan
tingginya rasio produk reject yang terjadi pada bulan Januari – Februari. Maka dipilihlah
produk Lower Spring Seat yang akan dianalisis pengendalian dan perbaikan proses
produksinya. Detail masalah pada produk Lower Spring Seat pada (gambar 4.5)
Gambar 4. 5 Detil Masalah Produk
40
4.3.2. Peta kendali X
Dari data yang telah dihitung nilai rata-rata, UCL, LCL, dan CL dari produk Lower Spring
Seat diplot pada peta kendali X yang dapat dilihat pada (gambar 4.6) berikut ini :
Gambar 4. 6 Peta Kendali X
Keterangan : 1. Terdapat data pengamatan ke 20 yang jatuh diluar batas kontrol.
2. Terbentuk pola Runs pada data 7,8,9,10,11,12,13 didalam batas kontrol.
41
4.3.3. Peta kendali R
Dari data yang telah dihitung nilai rata-rata dari range, UCL, LCL, dan CL dari produk
Lower Spring Seat diplot pada peta kendali X yang dapat dilihat pada (gambar 4.7) berikut
ini :
Gambar 4. 7 Peta Kendali R
Keterangan : 1. Tidak terdapat data pengamatan yang jatuh diluar batas kontrol.
2. Tidak terbentuk pola pada data pengamatan didalam batas kontrol.
42
4.3.4. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 6 Awal
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.5)
Tabel 4. 5 CP dan CPK Poin 6
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 10.50 9.74 0.28 9.50 O2 10.50 9.65 0.10 9.50 O3 10.50 9.79 0.32 9.50 O4 10.50 9.65 0.59 9.50 O5 10.50 9.69 0.31 9.50 O6 10.50 9.73 0.22 9.50 O7 10.50 9.59 0.23 9.50 O8 10.50 9.61 0.43 9.50 O9 10.50 9.59 0.38 9.50 O
10 10.50 9.57 0.30 9.50 O11 10.50 9.58 0.18 9.50 O12 10.50 9.58 0.28 9.50 O13 10.50 9.63 0.26 9.50 O14 10.50 9.68 0.34 9.50 O15 10.50 9.60 0.26 9.50 O16 10.50 9.59 0.15 9.50 O17 10.50 9.61 0.24 9.50 O18 10.50 9.70 0.31 9.50 O19 10.50 9.51 0.35 9.50 O20 10.50 9.96 0.46 9.50 O21 10.50 9.72 0.48 9.50 O22 10.50 9.80 0.40 9.50 O23 10.50 9.65 0.31 9.50 O24 10.50 9.77 0.44 9.50 O25 10.50 9.68 0.55 9.50 O26 10.50 9.57 0.15 9.50 O27 10.50 9.62 0.20 9.50 O28 10.50 9.54 0.26 9.50 O29 10.50 9.59 0.25 9.50 O30 10.50 9.70 0.30 9.50 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
43
Kapabilitas proses 6 = 6 standard deviation
= 6 X 0.13371
= 0.802
Specification spread = +0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =802.0
1
= 1.247
Kapabilitas proses (CP) dengan nilai CP ≤ 1.33, hasil dari perhitungan CP menyatakan nilai
CP lebih kecil dari 1.33 yaitu, nilai CP 1.247 ≤ 1.33 maka dinyatakan Proses ini mampu,
tetapi harus dimonitoring secara hati-hati saat mendekati 1.0.
4.3.5. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
Cpk indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 10.5 mean = 9.657
LSL = 9.5 sigma ( ) = 0.13371
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)13371.0(3
657.95.10 or
)13371.0(3
5.9657.9
401.0
843.0or
401..0
157.0→ 2.102 or 0.392
Gambar 4. 8 Kurva Spek Data Awal
44
Dari kedua hasil perhitungan CPK, tidak sepenuhnya proses berada dalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≤ 1.33. Nilai min CPK 0.392 ≤ 1.33.
4.3.6. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 7
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.6)
Tabel 4. 6 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 7
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 44.50 44.21 0.06 43.50 O2 44.50 44.21 0.14 43.50 O3 44.50 44.20 0.1 43.50 O4 44.50 44.23 0.11 43.50 O5 44.50 44.23 0.12 43.50 O6 44.50 44.21 0.13 43.50 O7 44.50 44.21 0.1 43.50 O8 44.50 44.22 0.11 43.50 O9 44.50 44.22 0.14 43.50 O
10 44.50 44.20 0.15 43.50 O11 44.50 44.21 0.05 43.50 O12 44.50 44.21 0.12 43.50 O13 44.50 44.20 0.1 43.50 O14 44.50 44.21 0.11 43.50 O15 44.50 44.20 0.12 43.50 O16 44.50 44.21 0.13 43.50 O17 44.50 44.22 0.1 43.50 O18 44.50 44.23 0.11 43.50 O19 44.50 44.21 0.06 43.50 O20 44.50 44.22 0.08 43.50 O21 44.50 44.21 0.05 43.50 O22 44.50 44.21 0.14 43.50 O23 44.50 44.21 0.1 43.50 O24 44.50 44.23 0.11 43.50 O25 44.50 44.22 0.12 43.50 O26 44.50 44.21 0.08 43.50 O27 44.50 44.21 0.1 43.50 O28 44.50 44.22 0.11 43.50 O29 44.50 44.20 0.14 43.50 O30 44.50 44.21 0.06 43.50 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
45
Kapabilitas proses 6 = 6 standard deviation
= 6 X 0.04514
= 0.271
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =271.0
1
= 3.692
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai CP lebih besar dari 1.33 yaitu 3.692. Nilai CP 3.692 ≥ 1.33 maka proses
dinyatakan capable.
4.3.7. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 44.5 mean = 44.213
LSL = 43.5 sigma ( ) = 0.04514
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)04514.0(3
213.445.44 or
)04514.0(3
5.43213.44
135.0
287.0or
135.0
713.0→ 2.119 or 5.281
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33. Nilai min CPK 2.119 ≥ 1.33.
46
4.3.8. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 1
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.7)
Tabel 4. 7 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 1
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE
1 140.50 139.85 0.12 139.50 O2 140.50 139.88 0.11 139.50 O3 140.50 139.87 0.1 139.50 O4 140.50 139.87 0.11 139.50 O5 140.50 139.94 0.07 139.50 O6 140.50 139.89 0.14 139.50 O7 140.50 139.87 0.1 139.50 O8 140.50 139.89 0.11 139.50 O9 140.50 139.88 0.16 139.50 O
10 140.50 139.82 0.08 139.50 O11 140.50 139.90 0.15 139.50 O12 140.50 139.88 0.11 139.50 O13 140.50 139.87 0.09 139.50 O14 140.50 139.87 0.11 139.50 O15 140.50 139.89 0.08 139.50 O16 140.50 139.89 0.06 139.50 O17 140.50 139.85 0.13 139.50 O18 140.50 139.86 0.1 139.50 O19 140.50 139.85 0.08 139.50 O20 140.50 139.87 0.12 139.50 O21 140.50 139.86 0.11 139.50 O22 140.50 139.86 0.11 139.50 O23 140.50 139.82 0.1 139.50 O24 140.50 139.87 0.14 139.50 O25 140.50 139.86 0.07 139.50 O26 140.50 139.89 0.08 139.50 O27 140.50 139.85 0.14 139.50 O28 140.50 139.87 0.13 139.50 O29 140.50 139.86 0.16 139.50 O30 140.50 139.88 0.1 139.50 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
47
Kapabilitas proses 6σ = 6 standard deviation
= 6 X 0.04686
= 0.281
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =281.0
1
= 3.557
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai CP lebih besar dari 1.33 yaitu 3.557. Nilai CP 3.557 ≥ 1.33 maka proses
dinyatakan capable.
4.3.9. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 140.5 mean = 139.870
LSL = 139.5 sigma ( ) = 0.04686
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)04686.0(3
870.1395.140 or
)04686.0(3
5.139870.139
141.0
630.0or
141.0
370.0→ 4.468 or 2.634
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33. Nilai min CPK 2.634 ≥ 1.33.
48
4.3.10. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 2
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.8)
Tabel 4. 8 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 2
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 140.50 140.26 0.12 139.50 O2 140.50 140.24 0.11 139.50 O3 140.50 140.32 0.1 139.50 O4 140.50 140.35 0.11 139.50 O5 140.50 140.31 0.07 139.50 O6 140.50 140.28 0.15 139.50 O7 140.50 140.34 0.1 139.50 O8 140.50 140.26 0.11 139.50 O9 140.50 140.30 0.16 139.50 O
10 140.50 140.34 0.08 139.50 O11 140.50 140.30 0.15 139.50 O12 140.50 140.31 0.16 139.50 O13 140.50 140.25 0.09 139.50 O14 140.50 140.37 0.11 139.50 O15 140.50 140.25 0.08 139.50 O16 140.50 140.28 0.16 139.50 O17 140.50 140.33 0.09 139.50 O18 140.50 140.37 0.1 139.50 O19 140.50 140.26 0.08 139.50 O20 140.50 140.34 0.12 139.50 O21 140.50 140.34 0.11 139.50 O22 140.50 140.30 0.11 139.50 O23 140.50 140.26 0.1 139.50 O24 140.50 140.27 0.17 139.50 O25 140.50 140.28 0.07 139.50 O26 140.50 140.37 0.12 139.50 O27 140.50 140.33 0.14 139.50 O28 140.50 140.30 0.13 139.50 O29 140.50 140.25 0.09 139.50 O30 140.50 140.32 0.1 139.50 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
49
Kapabilitas proses 6σ = 6 standard deviation
= 6 X 0.04858
= 0.291
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =291.0
1
= 3.431
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai Nilai CP 3.431 ≥ 1.33 maka proses dinyatakan capable.
4.3.11. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 140.5 mean = 140.303
LSL = 139.5 sigma ( ) = 0.04858
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)04858.0(3
303.1405.140 or
)04858.0(3
5.139303.140
146.0
197.0or
146.0
803.0→ 1.354 or 5.500
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33.
.
50
4.3.12. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 3
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.9)
Tabel 4. 9 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 3
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 5.50 5.13 0.12 4.50 O2 5.50 5.17 0.11 4.50 O3 5.50 5.15 0.1 4.50 O4 5.50 5.16 0.11 4.50 O5 5.50 5.17 0.1 4.50 O6 5.50 5.16 0.16 4.50 O7 5.50 5.00 0.1 4.50 O8 5.50 5.18 0.11 4.50 O9 5.50 5.17 0.14 4.50 O
10 5.50 5.19 0.08 4.50 O11 5.50 5.20 0.15 4.50 O12 5.50 5.17 0.11 4.50 O13 5.50 5.17 0.15 4.50 O14 5.50 5.18 0.11 4.50 O15 5.50 5.18 0.08 4.50 O16 5.50 5.20 0.13 4.50 O17 5.50 5.17 0.12 4.50 O18 5.50 5.18 0.1 4.50 O19 5.50 5.17 0.08 4.50 O20 5.50 5.19 0.12 4.50 O21 5.50 5.19 0.11 4.50 O22 5.50 5.18 0.11 4.50 O23 5.50 5.19 0.1 4.50 O24 5.50 4.99 0.05 4.50 O25 5.50 5.19 0.07 4.50 O26 5.50 5.17 0.08 4.50 O27 5.50 5.19 0.14 4.50 O28 5.50 5.17 0.13 4.50 O29 5.50 5.19 0.09 4.50 O30 5.50 5.20 0.1 4.50 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi)
ke level variasi penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
51
Kapabilitas proses 6σ = 6 standard deviation
= 6 X 0.04672
= 0.280
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =280.0
1
= 3.567
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai Nilai CP 3.567 ≥ 1.33 maka proses dinyatakan capable.
4.3.13. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 5.5 mean = 5.1650
LSL = 4.5 sigma ( ) = 0.04672
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)04672.0(3
165.55.5 or
)04672.0(3
5.4165.5
140.0
335.0or
140.0
665.0→ 2.390 or 4.750
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33. Nilai min CPK 2.390 ≥ 1.33.
52
4.3.14. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 3.1
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.10)
Tabel 4. 10 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk 3.1
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 5.50 5.08 0.12 4.50 O2 5.50 5.12 0.11 4.50 O3 5.50 5.07 0.1 4.50 O4 5.50 5.08 0.11 4.50 O5 5.50 5.09 0.07 4.50 O6 5.50 5.08 0.14 4.50 O7 5.50 5.07 0.1 4.50 O8 5.50 5.06 0.11 4.50 O9 5.50 5.09 0.17 4.50 O
10 5.50 5.13 0.08 4.50 O11 5.50 5.09 0.15 4.50 O12 5.50 5.10 0.11 4.50 O13 5.50 5.09 0.09 4.50 O14 5.50 5.03 0.11 4.50 O15 5.50 5.10 0.15 4.50 O16 5.50 5.10 0.06 4.50 O17 5.50 5.10 0.16 4.50 O18 5.50 5.09 0.1 4.50 O19 5.50 5.09 0.08 4.50 O20 5.50 5.09 0.12 4.50 O21 5.50 5.11 0.11 4.50 O22 5.50 5.09 0.11 4.50 O23 5.50 5.10 0.1 4.50 O24 5.50 5.00 0.16 4.50 O25 5.50 5.09 0.07 4.50 O26 5.50 5.10 0.14 4.50 O27 5.50 5.00 0.1 4.50 O28 5.50 5.11 0.13 4.50 O29 5.50 5.09 0.09 4.50 O30 5.50 5.10 0.1 4.50 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
53
Kapabilitas proses 6σ = 6 standard deviation
= 6 X 0.04802
= 0.288
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =288.0
1
= 3.472
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai Nilai CP 3.472 ≥ 1.33 maka proses dinyatakan capable.
4.3.15. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 5.5 mean = 5.085
LSL = 4.5 sigma ( ) = 0.04801
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)04801.0(3
085.55.5 or
)04801.0(3
5.4085.5
144.0
415.0or
144.0
585.0→ 2.884 or 4.0625
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33. Nilai min CPK 2.884 ≥ 1.33.
54
4.3.16. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 4
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.11)
Tabel 4. 11 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 4
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 19.10 18.25 0.12 18.10 O2 19.10 18.32 0.11 18.10 O3 19.10 18.29 0.1 18.10 O4 19.10 18.30 0.11 18.10 O5 19.10 18.27 0.07 18.10 O6 19.10 18.31 0.09 18.10 O7 19.10 18.27 0.1 18.10 O8 19.10 18.30 0.11 18.10 O9 19.10 18.25 0.12 18.10 O
10 19.10 18.31 0.08 18.10 O11 19.10 18.30 0.15 18.10 O12 19.10 18.27 0.11 18.10 O13 19.10 18.25 0.09 18.10 O14 19.10 18.28 0.11 18.10 O15 19.10 18.31 0.08 18.10 O16 19.10 18.29 0.15 18.10 O17 19.10 18.30 0.14 18.10 O18 19.10 18.25 0.1 18.10 O19 19.10 18.30 0.08 18.10 O20 19.10 18.29 0.12 18.10 O21 19.10 18.30 0.11 18.10 O22 19.10 18.27 0.11 18.10 O23 19.10 18.30 0.1 18.10 O24 19.10 18.27 0.13 18.10 O25 19.10 18.30 0.1 18.10 O26 19.10 18.27 0.08 18.10 O27 19.10 18.30 0.14 18.10 O28 19.10 18.25 0.13 18.10 O29 19.10 18.30 0.09 18.10 O30 19.10 18.29 0.1 18.10 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
55
Kapabilitas proses 6σ = 6 standard deviation
= 6 X 0.04629
= 0.278
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =278.0
1
= 3.601
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai Nilai CP 3.601 ≥ 1.33 maka proses dinyatakan capable.
4.3.17. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 19.1 mean = 18.285
LSL = 18.1 sigma ( ) = 0.04629
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)04629.0(3
285.181.19 or
)04629.0(3
1.18285.18
139.0
815.0or
139.0
185.0→ 5.863 or 1.335
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33. Nilai min CPK 1.335 ≥ 1.33.
56
4.3.18. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 5
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak
memperhatikan kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah
dari batas-batas spesifikasi. Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari
suatu proses dengan parameter nilai tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada
(Tabel 4.12)
Tabel 4. 12 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 5
NO. UP TOL DATA RANGE LOW TOL JUDGE1 155.50 155.23 0.06 155.00 O2 155.50 155.19 0.11 155.00 O3 155.50 155.12 0.1 155.00 O4 155.50 155.16 0.11 155.00 O5 155.50 155.17 0.07 155.00 O6 155.50 155.20 0.05 155.00 O7 155.50 155.17 0.1 155.00 O8 155.50 155.21 0.11 155.00 O9 155.50 155.20 0.05 155.00 O
10 155.50 155.17 0.08 155.00 O11 155.50 155.12 0.08 155.00 O12 155.50 155.17 0.11 155.00 O13 155.50 155.15 0.09 155.00 O14 155.50 155.17 0.11 155.00 O15 155.50 155.20 0.08 155.00 O16 155.50 155.19 0.06 155.00 O17 155.50 155.19 0.06 155.00 O18 155.50 155.20 0.1 155.00 O19 155.50 155.19 0.08 155.00 O20 155.50 155.20 0.12 155.00 O21 155.50 155.21 0.11 155.00 O22 155.50 155.19 0.05 155.00 O23 155.50 155.20 0.1 155.00 O24 155.50 155.17 0.05 155.00 O25 155.50 155.19 0.07 155.00 O26 155.50 155.20 0.08 155.00 O27 155.50 155.21 0.14 155.00 O28 155.50 155.15 0.13 155.00 O29 155.50 155.18 0.09 155.00 O30 155.50 155.20 0.1 155.00 O
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level
variasi penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
57
Kapabilitas proses 6σ = 6 standard deviation
= 6 X 0.03798
= 0.228
Specification spread = + 0.5 dan – 0.0
= 0.5 + 0.0
= 0.5
Kapabilitas proses =228.0
5.0
= 2.194
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan
CP menyatakan nilai Nilai CP 2.194 ≥ 1.33 maka proses dinyatakan mampu.
4.3.19. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
Cpk indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh
dari titik tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat
dari kemampuan keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 155.5 mean = 155.183
LSL = 155.0 sigma ( ) = 0.03798
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)03798.0(3
183.1555.155 or
)03798.0(3
155183.155
114.0
317.0or
114.0
183.0→ 2.780 or 1.609
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas
spesifikasi, dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥1.33. Nilai min CPK
1.609 ≥ 1.33.
58
4.3.20. Analisis Sebab dan Akibat
Penyebab variasinya tinggi burring pada produk Lower Spring Seat ada banyak faktor
penyebabnya, untuk dapat melakukan corrective action cari faktor – faktor penyebabnya
sampai akar masalahnya. Berikut diagram fishbone pada (gambar 4.9) yang digunakan untuk
mengetahui faktor – faktor penyebabnya.
Gambar 4. 9 Diagram Fishbone
59
4.4. Tindakan Perbaikan
4.4.1. Improvement Dies Burring
Dilihat dari peta kendali pada data ke 20 dan pada diagram fishbone yang pertama dilakukan
perbaikan adalah mesinnya, dimana alat dari mesin tersebut (Die burring) bermasalah yaitu
ada beberapa komponen yang sudah habis masa penggunaannya. Maka diganti komponen
yang sudah habis masa penggunaanya. punch die diganti dengan yang baru dapat dilihat pada
(gambar 4.10)
Gambar 4. 10 Perbaikan Dies Burring4.4.2. Improvement Dies Trimming – Piercing
Dilihat dari peta kendali pada data ke 7,8,9,10,11,12,13 dan pada diagram fishbone yang
dilakukan perbaikan adalah mesinnya, dimana alat dari mesin tersebut (Die Piercing)
bermasalah yaitu ada radius pada dies trimming- piercing minus aktual radius 9 mm standar
minimal adalah radius 10 mm. dies direpair menjadi radius 10.5 mm dengan memberikan
clearance 0.5 mm. dapat dilihat pada (gambar 4.11)
Gambar 4. 11 Perbaikan Dies Trimming-Piercing
Perbaikan yang sudah dilakukan, diambil sampel untuk pengendalian prosesnya dan setelah
terkendali lakukan perhitungan CP dan CPK dari proses produk Lower Spring Seat. Berikut
data setelah perbaikan pada dies burring dan dies trimming – piercing.
60
4.4.3. Improvement Dies Burring ke 2
Dilihat dari peta kendali pada data ke 27, 28, 29, 30 dilakukan perbaikan kedua, dimana alat
dari mesin tersebut (Die burring) tidak ada stopper berpotensi part bergeser saat proses
mengakibatkan ukuran produk cenderung ke minimal atau maksimal. Maka dies dipasang
stopper agar part tidak bergeser saat proses. Dapat dilihat pada (gambar 4.12)
Gambar 4. 12 Perbaikan Dies Burring Ke-2
Perbaikan yang sudah dilakukan, diambil sampel untuk pengendalian prosesnya dan setelah
terkendali lakukan perhitungan CP dan CPK dari proses produk Lower Spring Seat. Berikut
data setelah perbaikan pada dies burring kedua.
61
4.4.4. Data After Improve
Tabel 4. 13 Data Setelah Proses Perbaikan Dies Burring
NO X1 X2 X3 X4 X5 X R
1 10.08 10.12 10.06 10.06 10.14 10.09 0.08
2 10.06 10.14 10.04 10.02 10.06 10.06 0.12
3 10.12 10.04 10.15 10.08 10.07 10.09 0.11
4 10.15 10.06 10.04 10.08 10.06 10.08 0.11
5 10.15 10.1 10.05 10.12 10.15 10.11 0.1
6 10.12 10.15 10.06 10.1 10.12 10.11 0.09
7 10.05 10.12 10.07 10.16 10.1 10.10 0.11
8 10.08 10.1 10.14 10.06 10.14 10.10 0.08
9 10.04 10.12 10.05 10.09 10.08 10.08 0.08
10 10.12 10.08 10.05 10.08 10.02 10.07 0.1
11 10.07 10.12 10.18 10.03 10.18 10.10 0.15
12 10.04 10.07 10.13 10.02 10.06 10.07 0.11
13 10.15 10.08 10.07 10.03 10.12 10.08 0.12
14 10.05 10.06 10.16 10.08 10.1 10.09 0.11
15 10.08 10.1 10.18 10.12 10.15 10.12 0.1
16 10.06 10.15 10.17 10.12 10.1 10.12 0.11
17 10.07 10.12 10.06 10.05 10.1 10.08 0.07
18 10.05 10.1 10.15 10.08 10.06 10.09 0.1
19 10.05 10.04 10.09 10.04 10.08 10.06 0.05
20 10.05 10.08 10.08 10.02 10.02 10.05 0.06
21 10.03 10.08 10.14 10.08 10.04 10.07 0.11
22 10.02 10.07 10.04 10.06 10.06 10.05 0.05
23 10.08 10.08 10.15 10.12 10.07 10.10 0.08
24 10.08 10.06 10.05 10.1 10.06 10.07 0.05
25 10.12 10.1 10.08 10.1 10.15 10.11 0.07
26 10.06 10.1 10.14 10.15 10.12 10.11 0.09
27 10.07 10.09 10.1 10.06 10.05 10.08 0.05
28 10.05 10.1 10.06 10.06 10.08 10.07 0.0529 10.05 10.04 10.08 10.06 10.04 10.06 0.04
30 10.05 10.08 10.02 10.03 10.04 10.05 0.06
Dari data yang diambil setelah perbaikan dibuat batas kendalinya
13.10
)09.0*577.0(08.10
2
X
X
X
UCL
UCL
RAxUCL
03.10
)09.0*577.0(08.10
2
X
X
X
LCL
LCL
RAxLCL
18.0
09.0*115.2
4
R
R
R
UCL
UCL
RDUCL
00.0
09.0*00.0
3
R
R
R
LCL
LCL
RDLCL
62
4.4.5. Peta kendali X (Setelah Perbaikan)
Dari data yang telah dihitung nilai rata-rata, UCL, LCL, dan CL dari produk Lower Spring
Seat disebar pada peta kendali X yang dapat dilihat pada (gambar 4.9) berikut:
Gambar 4. 13 Peta Kendali Setelah Perbaikan
Keterangan : 1. Tidak terdapat data pengamatan yang jatuh diluar batas control. Tetapi pada
data ke 27,28,29,30 berpotensi proses menurun dari center line, maka diambil
kembali datanya untuk dilihat apakah sudah terkontrol proses tersebut.
2. Tidak terbentuk pola pada data pengamatan didalam batas kontrol.
4.4.6. Peta kendali R (Setelah Perbaikan)
Dari data yang telah dihitung nilai rata-rata dari range, UCL, LCL, dan CL dari produk
Lower Spring Seat disebar pada peta kendali X yang dapat dilihat pada (gambar 4.10)
berikut:
Gambar 4. 14 Peta Kendali R Setelah Perbaikan
Keterangan : 1. Tidak terdapat data pengamatan yang jatuh diluar batas kontrol.
2.Tidak terbentuk pola pada data pengamatan didalam batas kontrol.
63
4.4.7. Data After Improve 2
Tabel 4. 14 Data Ke -2 Setelah Perbaikan
NO X1 X2 X3 X4 X5 X R
1 10.15 10.08 10.07 10.03 10.12 10.09 0.12
2 10.05 10.06 10.16 10.08 10.1 10.09 0.11
3 10.08 10.1 10.18 10.12 10.15 10.13 0.1
4 10.06 10.15 10.17 10.12 10.1 10.12 0.11
5 10.07 10.12 10.06 10.05 10.1 10.08 0.07
6 10.05 10.04 10.09 10.04 10.08 10.06 0.05
7 10.05 10.08 10.12 10.07 10.02 10.07 0.1
8 10.03 10.08 10.14 10.08 10.04 10.07 0.11
9 10.02 10.07 10.04 10.06 10.06 10.05 0.05
10 10.08 10.08 10.15 10.12 10.07 10.10 0.08
11 10.07 10.12 10.18 10.03 10.18 10.12 0.15
12 10.04 10.07 10.13 10.02 10.06 10.06 0.11
13 10.12 10.15 10.06 10.1 10.12 10.11 0.09
14 10.05 10.12 10.07 10.16 10.1 10.10 0.11
15 10.08 10.1 10.14 10.06 10.14 10.10 0.08
16 10.05 10.04 10.1 10.06 10.04 10.06 0.06
17 10.08 10.08 10.1 10.05 10.04 10.07 0.06
18 10.05 10.1 10.15 10.08 10.06 10.09 0.1
19 10.08 10.12 10.06 10.06 10.14 10.09 0.08
20 10.06 10.14 10.04 10.02 10.06 10.06 0.12
21 10.12 10.04 10.15 10.08 10.07 10.09 0.11
22 10.15 10.06 10.04 10.08 10.06 10.08 0.11
23 10.15 10.1 10.05 10.12 10.15 10.11 0.1
24 10.08 10.06 10.05 10.1 10.06 10.07 0.05
25 10.12 10.1 10.08 10.1 10.15 10.11 0.07
26 10.04 10.12 10.05 10.09 10.08 10.08 0.08
27 10.08 10.16 10.14 10.06 10.02 10.09 0.14
28 10.15 10.1 10.02 10.06 10.08 10.08 0.13
29 10.06 10.1 10.14 10.15 10.12 10.11 0.09
30 10.12 10.08 10.05 10.08 10.02 10.07 0.1
14.10
)09.0*577.0(09.10
2
X
X
X
UCL
UCL
RAxUCL
03.10
)09.0*577.0(09.10
2
X
X
X
LCL
LCL
RAxLCL
20.0
09.0*115.2
4
R
R
R
UCL
UCL
RDUCL
00.0
09.0*00.0
3
R
R
R
LCL
LCL
RDLCL
64
4.4.8. Peta kendali X Ke 2 (Setelah Perbaikan)
Dari data yang telah dihitung nilai rata-rata, UCL, LCL, dan CL dari produk Lower Spring
Seat disebar pada peta kendali X yang dapat dilihat pada (gambar 4.11) berikut ini :
Gambar 4. 15 Peta Kendali X ke 2 Setelah Perbaikan
Keterangan : 1. Tidak terdapat data pengamatan yang jatuh diluar batas kontrol.
2.Tidak terbentuk pola pada data pengamatan didalam batas kontrol.
4.4.9. Peta kendali R Ke 2 (Setelah Perbaikan)
Dari data yang telah dihitung nilai rata-rata dari range, UCL, LCL, dan CL dari produk
Lower Spring Seat diplot pada peta kendali X yang dapat dilihat pada (gambar 4.12) berikut:
Gambar 4. 16 Peta Kendali R Ke 2 Setelah Perbaikan
Keterangan : 1. Tidak terdapat data pengamatan yang jatuh diluar batas kontrol.
2.Tidak terbentuk pola pada data pengamatan didalam batas kontrol.
4.4.10. Kesimpulan proses (Setelah Perbaikan)
Berdasarkan hasil dari peta kendali X dan R, maka dapat disimpulkan bahwa proses
terkendali (in control), karena pada peta kendali X dan R tidak terdapat titik yang jatuh
diluar batas kendali dan tidak terbentuk pola pada peta kendali X dan R.
65
4.4.11. Kapabilitas dari proses (CP) Poin 6 (After Improve)
Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan
kondisi rerata proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi.
Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai
tertentu. Data perhitungan dapat dilihat pada (Tabel 4.15)
Tabel 4. 15 Data Untuk Menghitung Cp dan Cpk Poin 6
NO.UP
TOLDATA RANGE
LOWTOL
1 10.50 10.09 0.12 9.502 10.50 10.09 0.11 9.503 10.50 10.13 0.1 9.504 10.50 10.12 0.11 9.505 10.50 10.08 0.07 9.506 10.50 10.06 0.05 9.507 10.50 10.07 0.1 9.508 10.50 10.07 0.11 9.509 10.50 10.05 0.05 9.50
10 10.50 10.10 0.08 9.5011 10.50 10.12 0.15 9.5012 10.50 10.06 0.11 9.5013 10.50 10.11 0.09 9.5014 10.50 10.10 0.11 9.5015 10.50 10.10 0.08 9.5016 10.50 10.06 0.06 9.5017 10.50 10.07 0.06 9.5018 10.50 10.09 0.1 9.5019 10.50 10.09 0.08 9.5020 10.50 10.06 0.12 9.5021 10.50 10.09 0.11 9.5022 10.50 10.08 0.11 9.5023 10.50 10.11 0.1 9.5024 10.50 10.07 0.05 9.5025 10.50 10.11 0.07 9.5026 10.50 10.08 0.08 9.5027 10.50 10.09 0.14 9.5028 10.50 10.08 0.13 9.5029 10.50 10.11 0.09 9.5030 10.50 10.07 0.1 9.50
CP (capability Proses) adalah rasio persyaratan proses ini (spesifikasi) ke level variasi
penyebab umum (6σ).
6.
...
capability
spreadionspesificatprocessofcapability
66
Kapabilitas proses 6 = 6 standard deviation
= 6 X 0.04070
= 0.244
Specification spread = + 0.5 dan – 0.5
= 0.5 + 0.5
= 1
Kapabilitas proses =244.0
1
= 4.095
Kapabilitas proses (CP) dinyatakan layak karna CP ≥ 1.33, hasil dari perhitungan CP
menyatakan nilai CP lebih besar dari 1.33 yaitu 4.095. Nilai CP 4.095 ≥ 1.33 maka proses
dinyatakan capable.
4.4.12. Kemampuan yang berkaitan dengan spesifikasi (CPK)
CPK indeks yang paling berguna karena setiap pergeseran rata-rata proses jauh dari titik
tengah spesifikasi ini. Ini menyediakan pengukuran yang lebih akurat dari kemampuan
keseluruhan proses ini.
Diketahui data-data untuk menghitung CPK sebagai berikut :
USL = 10.5 mean = 10.087
LSL = 9.5 sigma ( ) = 0.04070
Perhitungannya :
3
meanUSL or
3
LSLmean →
)03740.0(3
087.105.10 or
)03740.0(3
5.9087.10
122.0
413.0or
122.0
587.0→ 3.379 or 4.811
Gambar 4. 17 Kurva Spek After Improve
Dari kedua hasil perhitungan CPK, proses berada sepenuhnya didalam batas spesifikasi,
dikarenakan hasil perhitungan minimum CPK ≥ 1.33. Nilai min CPK 3.379 ≥ 1.33.
67
4.5. Analisis Perbandingan
4.5.1. Rasio Produk Reject
Rasio produk reject dari bulan Januari – Februari mencapai ± 300 ppm. Target yang
diperbolehkan hanyalah 200 ppm tiap bulannya, terjadi rasio yang berlebih pada 2 bulan
kebelakang yaitu mencapai ± 100 ppm dari target. Berikut data dan grafik rasio produk reject
pada (Tabel 4.16) dan (Gambar 4.18)
Tabel 4. 16 Data Rasio Produk Reject
NO ITEM JANUARI FEBRUARIRATA-RATA
TOTAL
1 QTY PRODUKSI 6,004,458 4,491,953 5,248,206 10,496,411
2QTY PRODUKREJECT 1,748 1,560 1,654 3,308
3RASIO PRODUKREJECT (ppm) 291 347 319 315
4TARGET RASIOREJECT (ppm) 200 200 200 200
Gambar 4. 18 Grafik Rasio Produk Reject
4.5.2. Rasio Produk Reject (After Improve)
Rasio produk reject dari bulan Januari – Februari mencapai ± 300 ppm. Target yang
diperbolehkan hanyalah 200 ppm tiap bulannya, terjadi rasio yang berlebih pada 2 bulan
kebelakang yaitu mencapai ± 100 ppm dari target. Setelah dilakukan perbaikan pada proses
produk sudah terkendali dan memiliki CP dan CPK ≥ 1.33 Berikut data dan grafik rasio
produk reject setelah dilakukan perbaikan pada (Tabel 4.17) dan (Gambar 4.19)
68
Tabel 4. 17 Rasio Reject After Improve
NO ITEM JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATA
TOTAL
1 QTYPRODUKSI
6,004,458 4,491,953 5,404,225 5,300,212 10,496,411
2 QTYPRODUKREJECT
1,748 1,560 986 1,431 4,294
3 RASIOPRODUKREJECT(ppm)
291 347 182 274 409
4 TARGETRASIOREJECT(ppm)
200 200 200 200 200
Gambar 4. 19 Grafik Rasio Reject After Improve
Before After
69
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Penelitian tentang pengendalian dan perbaikan kualitas proses produksi di PT. XYZ
1. Berdasarkan peta kendali X dan R , dapat dilihat bahwa proses tidak terkendali.
Karena ada beberapa data yang jatuh diluar batas kendali dan terbentuk pola pada
batas kendali. Setelah dilakukan perbaikan proses dapat terlihat data pengamatan
menjadi terkendali.
2. Setelah data pengamatan terkendali pada peta kendali, lalu dihitung kapabilitas
prosesnya dan didapatkan nilai Cp dan Cpk lebih dari 1,33 maka proses dinyatakan
capable.
5.2. Saran
1. Dilakukan perbaikan dengan menggunakan langkah- langkah yang sama terhadap
produk lain., dan juga dibuat kurva terhadap spesifikasi agar dapat terlihat jika proses
bergeser dari spesifikasi yang ditetapkan.
70
DAFTAR PUSTAKA
Grant, E.L, dan Leavenworth, R.S. Statistical Quality Control, 7th edition, New York:
Mcgraw-Hill (1996).
Garrity, M. S. Basic Quality Improvement, New Jersey : Prentice Hall (1993).
Mitra, A. Fundamental Of Quality Control and Improvement, Singapore: MacMilan
Publishing Co. (1998).
Juran, J. M. (1974). Juran on Quality by design, USA : Division of Mac Miller Company,
inc.
71
LAMPIRAN
72
LAMPIRAN 1
LAPORAN PART REJECT
JANUARI 2016
NO TANGGAL PART NAME PROSES QTY PENYEBAB
1 08 JAN 16 BRACKET FOOTREST 1 BENDING 68 BENDING TERBALIK
2 08 JAN 16 BRACKET FOOTREST 2 BENDING 32 BENDING TERBALIK
312 JAN 16 EXTENSION RR FLOOR FR RH
BENDING -PIERCING 76 BENDING TERBALIK
412 JAN 16 EXTENSION RR FLOOR FR LH
BENDING -PIERCING 38 BENDING TERBALIK
5 13 JAN 16 BRACKET JUNCTION BLOCK BENDING 24 BENDING TERBALIK
6 15 JAN 16 PATCH PEDAL STOP BENDING 62 BENDING TERBALIK
7 15 JAN 16 EXTENSION R/L QUARTER UP FORMING 55 HASIL FORMING MINUS
8 13 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 2 16 PART PECAH/CRACK
9 14 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 1 45 PART PECAH/CRACK
10 16 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 1 50 PART PECAH/CRACK
1118 JAN 16 SUPPORT S/A BRAKE PEDAL NO 2
BENDING45
PART TIDAK MASUKINSPECTION JIG
1218 JAN 16 SUPPORT S/A BRAKE PEDAL NO 3
BENDING65
PART TIDAK MASUKINSPECTION JIG
1319 JAN 16 STAY CONVERTER
BENDING35
HASIL BENDING TIDAKSTANDARD
14 20 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 1 40 PART PECAH/CRACK
15 21 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 2 55 PART PECAH/CRACK
16 22 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 2 40 PART PECAH/CRACK
17 23 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 2 EXPAND 2 51 PART PECAH/CRACK
18 23 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 1 EXPAND 2 68 PART PECAH/CRACK
19 25 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 1 EXPAND 2 45 PART PECAH/CRACK
20 25 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 1 EXPAND 2 48 PART PECAH/CRACK
21 27 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 89 TINGGI BURRYNG MINUS
22 28 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 79 TINGGI BURRYNG MINUS
23 28 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 102 TINGGI BURRYNG MINUS
24 29 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 98 TINGGI BURRYNG MINUS
25 29 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 81 TINGGI BURRYNG MINUS
26 28 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 1 EXPAND 1 97 HASIL PECAH
27 29 JAN 16 PIPE MUFF BAFF N0 1 EXPAND 2 66 PART PECAH/CRACK
28 30 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 88 TINGGI BURRYNG MINUS
29 30 JAN 16 LOWER SPRING BURRING 90 TINGGI BURRYNG MINUS
TOTAL 1748
73
LAMPIRAN 2
LAPORAN PART REJECT
FEBRUARI 2016
NO TANGGAL PART NAME PROSES QTY PENYEBAB
1 02 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 2 EXPAND 1 120 PART PECAH/CRACK
2 02 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 2 EXPAND 1 9 PART PECAH/CRACK
3 03 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 1 EXPAND 1 85 PART PECAH/CRACK
4 03 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 1 EXPAND 2/4 96 PART PECAH/CRACK
5 03 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 1 EXPAND 3/3 103 PART PECAH/CRACK
6 04 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 22 TINGGI BURRING MINUS
7 04 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 2 EXPAND 1 20 PART PECAH/CRACK
8 05 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 109 TINGGI BURRING MINUS
9 06 FEB 16 PIPE MUFF BAFF NO 2 EXPAND 1 7 PART PECAH/CRACK
10 06 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 107 TINGGI BURRING MINUS
11 08 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 128 TINGGI BURRING MINUS
12 08 FEB 16 HALF A BENDING 78 BENDING MINUS
13 11 FEB 16 HALF B FORMING 86 TIDAK MASUK JIG
14 11 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 125 TINGGI BURRING MINUS
15 13 FEB 16 PROTR FUEL TUBE PIERCING 45 HOLE OVAL
16 15 FEB 16 STAY PEDAL BRACKET PIERCING 34 HOLE OVAL
17 16 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 130 TINGGI BURRING MINUS
18 19 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 65 TINGGI BURRING MINUS
19 23 FEB 16 PLATE 2 BENDING 56 SCRATCH
20 24 FEB 16 PLATE 2 BENDING 69 SCRATCH
21 26 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 34 TINGGI BURRING MINUS
22 27 FEB 16 GUSSET 00 BLANK 18 BLANK TEKOR
23 27 FEB 16 LOWER SPRING SEAT BURRING 4/5 14 TINGGI BURRING MINUS
74