21
Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması Proje Adı : Dışarı Firelerinin Azaltılması Proje Lideri : Hakan KETEN

Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması

Proje Adı : Dışarı Firelerinin Azaltılması

Proje Lideri : Hakan KETEN

Page 2: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

PROJE EKİBİ

➢ Proje Şampiyonu: Numan Alver

➢ Proje Lideri: Hakan Keten

➢ Proje Ekip Üyeleri: E.Sümer, A.Karadağ, F.Tümer, OOnursal,

A.Sarısaltık, Z.Ökmen, A.Atalanlılar, T.Türüdü, M.Tunç,

M.A.Sarıaslan, B.Kırlı, A.Hazindar,

Page 3: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

GÖREV DAĞILIMI

İsim Bölüm Görev

Hakan Keten Kalite Zaman planı, kök-neden analizi yapma, aksiyon atama ve takibi

Fevzi Tümer Mühendislik Tasarım uygunluğunun kontrolü ve tasarım değişikliklerinin onayı

Tümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması ve aksiyon takibi

Onur Onursal Bakım Mekanik kısımda kök-neden analizi yapılması ve aksiyon alınması

Ali Hazindar Bakım Elektrik - yazılım kısmında kök-neden analizi ve aksiyon alınması

Akın Karadağ Kalite Kök neden analizi yapılması ve aksiyon takibi

M Ali Sarıaslan Üretim Kök neden analizi yapılması ve aksiyon alınması

Mahir Tunç Üretim Kök neden analizi yapılması ve aksiyon alınması

Zafer Ökmen Üretim Kök neden analizi yapılması ve aksiyon alınması

Bünyamin Kırlı Üretim Kalıp ile ilgili kök-neden analizleri yapılması ve aksiyon alınması

A Atalanlılar GKK Tedarikçi tarafında kök-neden analizi yapılması ve aksiyon takibi

Emre Sümer Kalite Verilerin analiz edilip derlenmesi ve periyodik sunumlar hazırlanması

Anıl Sarısaltık Planlama Tasarım değişikliklerinde zaman planının yapılması ve aksiyon takibi

Page 4: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

PROJE KONUSU

➢ Amaç: Kutu-kapak yapışma yerinden asit atması kaynaklı fire oranının 21%

hedefinin altına indirilmesi

➢ Projenin İyileştirme Yaptığı Alan: Kalite – Maliyet

100%

75%

33%

24%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018

SON 4 YILIN VERİLERİ (2018 Öncesi)

Gerçekleşen Fire 2018 Hedefi

?

Page 5: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

İŞ PLANI

No Konu Hafta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1PROJE FİKRİNİN

OLUŞTURULMASI

P

G

2EKİBİN

KURULMASI

P

G

3MEVCUT DURUM

ANALİZİ

P

G

4AKSİYONLARIN BELİRLENMESİ

P

G

5AKSİYONLARIN

DEVREYE ALINMASI

P

G

6AKSİYONLARIN

TAKİBİ

P

G

Page 6: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

PROSES AKIŞI

▪ Operatör * Eleman Set

▪ Kutu boyut * Kapak

▪ Kalıp * Tutucu Piston

▪ Sıcaklık * Eritme Süresi

▪ Baskı süresi * Teflon

▪ Kalıp düzlüğü * Hat düzlüğü

▪ Hot-plate

malzeme * Rezistans boyu

▪ Kapak tutucu * Kutu malzeme

▪ Kapak malzeme *

Baskı basıncı

▪ Sınırlandırıcı

▪ Basınçlı Hava

▪ Test Süresi

▪ Kaçak Toleransı

▪ Sızdırmazlık Test

Makinesi

▪ Buşon Yuvalarına

Özel Plastik

Başlıklar

▪ Uygun Yapışmış Akü

▪ Ölçü Uygun Akü

▪ Çapaksız Akü

▪ Sehimsiz Kutu

▪ 400 mbar Test Edilmiş

Akü

▪ <2mbar Az Kaçak

Page 7: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

HATA ANALİZİ (BALIK KILÇIĞI METODU İLE)

Metot / Method

Kapama basınç

standardının olmaması

Uygun ürün kapama

parametrelerinin

olmaması

Tedarikçide kutu

ambalajlama metodunun

uygun olmaması

Çevre / Environment Çalışan / Man

Problem;

Kutu, kapak

yapışma

yerinden

dışarı asit

atması

Kapama sıcaklık

parametrelerinin

doğruluğu, kalibrasyonu

Kumpasların

kalibrasyonu

Kapama hot plate

bağlantı aynalarının

deforme olması

Konveyör çalışma

prensibinin hatalı olması

kutu perdelerinin sehimli

olması

Kapak dizaynının uygun

olmaması

Termokopul türünün

uygunluğu

Yazın hava sıcaklığı

nedeniyle kutu

perdelerinin yamulması

Yaz aylarında

iklimlendirmelerin kalıba

soğuk hava üflemesi

Kapama makinesi ayar

hatası

Kapama akü sabitleme

ayar hatası

Kalıp bakım standardının

olmamasıKalıp dizayn hatası

Makine / MachineÖlçüm / Measurement Malzeme / Material

Akü sabitleme

aparatlarının deforme

olması

Kapama kapak tutucu

kalıplarının , kapak

tutucu maçaları

Kutu kısa kenar perde

kalınlıklarının uygun

olmaması

Kutu dizaynının uygun

olmaması

Akü tutucu dizayn

uygunsuzluğu

(Hat-F)

Hammadde

uygunsuzluğu (Kırma

malzeme)

Masterbatch

uygunsuzluğu

Açık akü stoklama hatası Ölçüm hatası

Kutu kapak eritme

kontrol metodunun

standardının olmaması

=Major Sebepler

Page 8: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

AKSİYONLAR LİSTESİ

No Aksiyon Sorumlu Termin TarihiGerçekleşme Tarihi

Son Durum

1F15-EX-2 yeni kalıp teknik resminin oluşturularak yeni kalıp yapılması

Ü.CanikT.Türüdü

20.04.2018 10.05.2018 Tamamlandı

2Kalıp bakım standardının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması

T.TürüdüB.Kırlı

5.04.2018 3.05.2018 Tamamlandı

3D20 kapaklara revizyon yapılarak yönlendirici eklenmesi

G.AbacıH.Keten

10.04.2018 17.05.2018 Tamamlandı

4Stoklama esnasında perdelerin yamulmaması için sehim aparatının yaptırılması

D.TezcanA.Atalanlılar

2.04.2018 18.05.2018 Tamamlandı

5Kapama basınçlarının standardının oluşturulması ve kilitli regülatörlerle sabit hale getirilmesi

Z.ÖkmenO.Onursal

10.03.2018 25.03.2018 Tamamlandı

6E hattı konveyör çalışma uygunsuzluğunun yazılımsal olarak düzeltilmesi

A.HazindarZ.Ökmen

12.04.2018 4.05.2018 Tamamlandı

7Kutu-kapak eritme kontrollerinin standardının oluşturulması

A.KaradağM.A.Sarıaslan

2.04.2018 24.04.2018 Tamamlandı

8 D26 kutu revizyonu kısa kenarlara feder atılmasıF.TümerM.Tunç

11.09.2018 3.10.2018 Tamamlandı

9L2-L3 kapakların revizyonu ile yönlendirici sayılarının arttırılması

F.TümerA.Sarısaltık

9.11.2018 Devam Ediyor Devam Ediyor

EK OLARAK MİNÖR ETKİYE SAHİP 24 AKSİYON MEVCUTTUR.

PROJE BÜTÇESİ:

50,000 TL

Page 9: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR - 1

Problem Tanımı: Kalıp üzerindeki sıcakların stabil olmaması kaynaklı uygunsuz eritme

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Kalıp üzerinde rezistansların eşit

aralıklarla konulmaması sonucu

orta kısımda sıcaklığın diğer

bölgelere göre 30°-40°C daha

yüksek olması

Mühendislik tarafından ısı

dağılımına uygun yeni teknik

resim oluşturulup yeni kalıp

yaptırıldı. Stoktaki tüm

kalıplar kontrol edilerek

uygunluğu doğrulandı.

Ü.Canik

T.Türüdü10.05.2018

SONRA

ONGOING ACTION

ÖNCE

Page 10: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 2

Problem Tanımı: Kalıp kullanımı süresine göre eritme duvarı yüzeyinde radüs oluşması ve

eritme duvar yüksekliğinin uygun olmaması

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Ü/T/0385 numaralı kalıp bakım

talimatında hot plate eritme yüzey

kontrolü metodunun olmaması ve

deforme olan kalıpların tespit

edilememesi

Ü/T/0385 no’lu bakım

talimatına eritme

duvarlarının kontrol metodu

eklendi.

T.Türüdü

B.Kırlı03.05.2018

SONRAÖNCE

Page 11: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 3

Problem Tanımı: Kutu-kapak yapışmasının uygun olmaması

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Kapakların kısa kenarlarında

yönlendiricilerin yeterli olmaması.

Eritme sonrası kutu ile kapağın

örtüşmemesi.

Kısa kenarlara eşi aralıklarla

yönlendirici konularak kapak

revizyonu gerçekleştirildi. L2

ve L3 kapaklarda

yaygınlaştırma başlatıldı.

G.Abacı

H.Keten17.05.2018

SONRAÖNCE

Page 12: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 4

Problem Tanımı: Stoklama alanındaki kutuların perdelerinin yamulması sonucu kutu-kapak

yapışmasının uygunsuz olması

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Tedarikçinin ambalajlama

metodunun yanlış olması. Özellikle

yaz aylarında sıcaklığa bağlı

olarak kutu perdelerinin

yamulması

Kutu ambalajlama metodu

değiştirildi. Perdelerin

sıcaklık ve baskıya bağlı

olarak yamulmaması için

sehim aparatı devreye

alındı. L serisinde başlandı,

tüm tiplere yaygınlaştırıldı.

D.Tezcan

A.Atalanlılar18.05.2018

SONRAÖNCE

Page 13: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 5

Problem Tanımı: Kutu perdelerinin içeri doğru sehimlenmesiyle yapışmanın uygun olmaması

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Kapama makinalarının

pistonlarının farklı olması. Hatlara

göre kapanan akü tiplerinin farklı

olması. Kapak tutucuların fabrika

basıncı (6-7 bar) ile çalışması

sonucu baskının fazla gelerek

perdeleri yamultması.

Ekteki piston çaplarına göre

uygulanan basınç tablosu

üzerinden kapamalardaki

pistonlara göre hava

standardı oluşturuldu. Festo

kilitli regülatör takılarak

sürekliliği sağlandı.

Z.Ökmen

O.Onursal25.03.2018

SONRAÖNCE

Page 14: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 6

Problem Tanımı: Zincir konveyörün taşıma esnasında akülerin birbirine baskısı sonucu kısa

kenarlarda perdelerin yamulması

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Konveyörün çalışma prensibi

sürekli dönmesi şeklindeydi. Bant

dolu olduğunda zincir sürekli

döndüğü için aküler birbirine baskı

yaparak perdelerde yamulmaya

sebep oluyordu.

Konveyör üzerine 3. akü

geldiğinde zincir konveyörün

durması için programsal

değişiklik yapıldı. Konveyör

sürekli çalışmadığı için

akülere baskı uygulaması

önlendi.

A.Hazindar

Z.Ökmen 04.05.2018

SONRAÖNCE

Page 15: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 7

Problem Tanımı: Eritme uygunsuzluğu (Aşırı eritme ya da az eritme)

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Kutu-kapak eritme uygunluk

kontrolünün standardının

olmaması. Kontrolün görsel olarak

yapılması. Kişinin tecrübesine ve

gözlemine bağlı olarak karar

vermesi. Hatalı kararlarda aşırı

eritme (perde yamulması) ya da az

erime (yapışmama) problemi.

Kutu-kapak eritme min &

max değerleri belirlendi.

Kutu & kapaklar erimemiş ve

erimiş ölçüleri alınarak

eritme mesafeleri ölçüsel

olarak çıkarıldı. Ölçüm

yapılarak eritme onayı verilip

standart sağlandı.

A.Karadağ

M.A.Sarıaslan24.04.2018

SONRAÖNCE

Page 16: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLAR – 7

Problem Tanımı: D26 kutularda eritme esnasında kısa kenar perdelerin içe doğru

sehimlenmesi

Kök Neden Düzeltici Aksiyon Sorumlu Termin Tarihi

Hot plate ısılarına bağlı olarak

eritme esnasında kısa kenar

perdelerinin sehimlenmesi

Sehimlenmeyi önlemek için

kutu kısa kenarlarına feder

atılarak perde güçlendirildi.

D31 kutular için de

yaygınlaştırıldı.

F.Tümer

M.Tunç03.10.2018

SONRAÖNCE

Page 17: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

ALINAN AKSİYONLARIN MALİYETİ

No Alınan Aksiyon Maliyet Birim

1 5 adet Festo kilitli regülatör 490 Euro

2 D20 kalıp revizyonu 3500 tl

3 D26 kalıp revizyonu 1600 Euro

4 Sehim aparatı 30000 tl

5 2018 kalıp tadilatı 2500 tl

Toplam: 7190 Euro

20% 19%

12%11% 10% 10% 9% 9% 9%

12%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2018 Aylara Göre Dışarı Firesi Yüzdeleri

Gerçekleşen Hedef

Page 18: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

İYİLEŞTİRME

100% 75% 33% 24% 12%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018

2018 Aylara Göre Dışarı Firesi Yüzdeleri

Gerçekleşen Fire 2018 Hedefi

Proje ile birlikte dışarı firelerinde

2017 yılından bu yana %50’lık

iyileştirme sağlanmıştır

Page 19: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

DIŞARI FİRELERİNİN MALİYETİ

Proje ile birlikte dışarı firelerinde 2017 yılından bu yana

maliyetlerde 172.865 tl’lik iyileştirme sağlanmıştır

324.709

151.844

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2017 2018

Yıllara Göre Dışarı Firelerinin Maliyeti (tl)

Page 20: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

PROJENİN ÇEVREYE OLUMLU ETKİLERİ

Proje sonrası;

16.670 m² Separatör

14.444 kg Kutu, kapak PP ham madde

17.148 kg kurşun

66 Ah eşdeğer bir akü için ortalama 22 kwh enerji harcanıyor. %56 Fire azaltma ile

122.840 Kwh enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz.

Böylece doğal kaynaklarımızı boşa harcamamış,daha verimli kullanmış olduk.

Page 21: Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması ...embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-024.pdfTümer Türüdü Üretim Kök neden analizi yapılması

444 5 258(AKÜ) www.inciaku.com [email protected]

- - - /inciaku

İletişim