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1 “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA INVENTARIOS EN LA EMPRESA PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA LTDA.” LAURA CAMILA MONTILLA CORTES PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2013

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“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA

DE CONTROL DE LA INVENTARIOS EN LA EMPRESA PRODUCTOS Y AREPAS DE

MI TIERRA LTDA.”

LAURA CAMILA MONTILLA CORTES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2013

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“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DEL

SISTEMA DE CONTROL DE LA INVENTARIOS EN LA EMPRESA PRODUCTOS Y

AREPAS DE MI TIERRA LTDA

LAURA CAMILA MONTILLA CORTES

Trabajo de Grado presentado como requisito

para optar al título de Ingeniero Industrial.

Directora:

NATALIA TIRADO

Ingeniero Industrial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2013

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3

AGRADECIMIENTO

Agradezco muy sinceramente a todas aquellas personas que han pasado por mi vida

académica, profesional y personal, porque gracias a su aporte he logrado las metas que

tenia propuestas en mi vida, acercándome a una de las más importantes: convertirme

en Ingeniera Industrial. Quiero manifestar mi más sincera gratitud a los profesores que

por medio de su apoyo y comprensión me han transmitido el conocimiento y valiosas

experiencias de vida. De la misma forma quiero agradecer a todo el personal de la

Pontificia Universidad Javeriana, que por su labor hacen que esta honorable institución

sea una cuna de personas que sirven a la sociedad. Agradezco a mi Directora de Tesis,

Natalia Tirado Araujo, la cual me ha brindado una guía indispensable para la realización

del presente trabajo. De manera especial hago un agradecimiento a la empresa

Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. la cual me brindó la oportunidad de aplicar mis

conocimientos y por la cual guardo un gran sentimiento de aprecio.

De manera especial, manifiesto mis más profundos sentimientos de cariño a mi familia,

la cual ha sido el soporte que he tenido durante mis años de estudio, dándome todo su

apoyo frente a las dificultades y celebrando de mi lado los momentos de felicidad. Así

mismo, a mi novio, el cual ha sido un maestro, amigo y compañero en los este periodo

de mi vida. De la misma forma, guardo en mi corazón a todos mis compañeros de

universidad con los cuales he compartido experiencias que nunca olvidaré.

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4

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION ..................................................................................................... 1

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 2

1.1 LA EMPRESA ................................................................................................... 2

1.1.1 Líneas de Productos .................................................................................. 2

1.2 ANTECEDENTES ............................................................................................. 3

3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 5

3.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 5

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................. 5

4. MARCO TEORICO .................................................................................................. 6

4.1. PROCESO PRODUCTIVO................................................................................ 6

4.2. REINGENIERIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS ........................................... 6

4.3. INVENTARIO .................................................................................................... 6

4.3.1. Funciones del inventario ............................................................................ 6

4.3.2. Control avanzado de inventarios por demanda (PULL) .............................. 7

4.3.3. Costo de inventarios .................................................................................. 8

4.2. PRONÓSTICO DE LOS REQUERIMIENTOS ................................................... 9

4.3. ESTUDIO DE TIEMPOS ................................................................................. 10

4.4. MUESTREO DE TRABAJO............................................................................. 11

4.5. HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y ANALISIS .............................................. 12

4.5.1. Gráfica del proceso operativo .................................................................. 12

4.5.2. Diagrama del flujo de proceso .................................................................. 13

4.5.3. Diagrama de flujo o recorrido ................................................................... 13

4.6. BALANCEO DE LINEA ................................................................................... 13

4.7. ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS DE INFORMACION ............................. 13

4.8. RELACIONES DE CASOS DE USO ............................................................... 14

4.9. TECNOLOGIA CLIENTE/SERVIDOR ............................................................. 14

4.10. CAPACITACION DE LOS USUARIOS ........................................................ 14

5. DIAGNÓSTICO DEL AREA DE PRODUCCIÓN .................................................... 15

5.1. SELECCIÓN DE LA REFERENCIA ................................................................ 15

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ................ 16

Page 5: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

5

5.3. MÉTODOS SELECCIONADOS ...................................................................... 20

5.4. MUESTREO DE TRABAJO............................................................................. 20

5.4.1. Definición del método del muestreo de trabajo ......................................... 20

5.4.2. Realización Muestreo de Trabajo ............................................................. 22

5.4.3. Resultados Muestreo de Trabajo ............................................................. 23

5.5. ESTUDIO DE TIEMPOS ................................................................................. 24

5.5.1. Definición del cronograma para estudio de tiempos ................................. 24

5.5.2. Definición de parámetros para el estudio de tiempos ............................... 25

5.5.3. Resultado estudio de tiempos .................................................................. 26

6. ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION ..................................................... 28

6.1. ROTACIÓN DE PERSONAL ........................................................................... 28

6.2. PANORAMA DE RIESGOS DEL OPERARIO ................................................. 29

6.3. ANÁLISIS DEL INDICE DE IMPRODUCTIVIDAD DEL MUESTRO DE

TRABAJO .................................................................................................................. 32

6.3.1. Análisis de los mantenimiento preventivos y correctivos .......................... 33

6.3.2. Análisis de los recorridos de planta .......................................................... 33

6.3.3. Análisis de la maquinaria y tecnología utilizada ....................................... 33

6.3.4. Análisis de las operaciones ...................................................................... 34

7. GENERACION DE ALTERNATIVAS ..................................................................... 36

7.1. PROPUESTA DEL ANÁLISIS DIRECTO AL REALIZAR LA TOMA DE

TIEMPOS Y EL MUESTREO DE TRABAJO ............................................................. 36

7.2. PROPUESTAS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS MACRO ... 40

8. DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE INVENTARIOS............................................. 43

9. PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES CRITICAS DEL PROCESO DE PRODUCCION . 47

9.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ................. 47

9.2. ALTERNATIVAS SELECCIONADAS EN LA EVALUACIÓN ........................... 49

10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA

LINEA TIPO PINCHO .................................................................................................... 51

10.1. ALTERNATIVA PARA EL SISTEMA DE COCCIÓN .................................... 51

10.2. ALTERNATIVA PARA EL SISTEMA DE TRASPORTE DE MAÍZ ................ 52

10.3. ALTERNATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAVADO ................................. 54

10.4. ALTERNATIVA PARA LA OPERACIÓN DE FILTRADO .............................. 54

10.5. ALTERNATIVA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MASA ....... 56

Page 6: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

6

10.6. ALTERNATIVA DE LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN ....... 57

10.7. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS Y TIEMPO ESTÁNDAR ............. 57

10.8. BALANCEO DE LÍNEA DEL MÉTODO PROPUESTO ................................ 57

11. PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS . 59

11.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ............................................................. 59

11.2. GENERACIÓN DE CASOS DE USO ........................................................... 62

11.2.1. Diagrama de Casos de Uso .................................................................. 63

11.2.2. Documentación de casos de uso .......................................................... 64

11.2.3. Diagrama de despliegue ....................................................................... 64

11.2.4. Flujo de proceso propuesto .................................................................. 65

12. DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO DE INVENTARIOS ..................... 68

12.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 68

12.2. DESCRIPCIÓN GENERALES DEL MODELO DE INVENTARIOS .............. 69

12.3. MODELO DE INVENTARIOS ...................................................................... 71

12.4. Costo de adquisición ................................................................................... 72

12.5. Costos de mantener .................................................................................... 72

12.5.1. Costos de capital .................................................................................. 73

12.5.2. Costo de servicio .................................................................................. 73

12.5.3. Costos de espacio ................................................................................ 73

12.5.4. Costo de riesgo .................................................................................... 74

12.5.5. Total costos de almacenamiento .......................................................... 74

12.6. Pronóstico de la demanda ........................................................................... 74

12.7. CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO ....................................................... 77

12.8. INVENTARIO DE SEGURIDAD Y NIVEL PROMEDIO DE INVENTARIO .... 78

12.9. POLÍTICA DE INVENTARIOS ..................................................................... 79

13. MEJORAS OBTENIDAS CON EL MÉTODO PROPUESTO ............................... 80

14. PLAN DE CAPACITACIÓN................................................................................. 82

14.1. PLAN DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN ........................................... 82

14.2. PLAN DE CAPACITACIÓN EN INVENTARIOS ........................................... 84

15. EVALUACION FINANCIERA .............................................................................. 86

15.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ............................................................ 86

15.2. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................... 87

Page 7: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

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15.2.1. Compra ................................................................................................ 87

15.2.2. Mantenimiento preventivo ..................................................................... 87

15.2.3. Obra civil planta .................................................................................... 88

15.2.4. Movimiento de planta ........................................................................... 88

15.2.5. Operario adicional ................................................................................ 88

15.2.6. Sistema de información de inventarios ................................................. 89

15.2.7. Soporte y mejora continua del sistema de información de inventarios .. 89

15.2.8. Capacitación ......................................................................................... 89

15.3. PROYECCIÓN DE VENTAS ....................................................................... 91

15.4. EVALUACIÓN FINANCIERA POR ESCENARIO ......................................... 92

15.4.1. Escenario pesimista ............................................................................. 92

15.4.2. Escenario normal.................................................................................. 93

15.4.3. Escenario optimista .............................................................................. 94

16. CONCLUSIONES ............................................................................................... 96

17. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 98

18. BILIOGRAFÍA ..................................................................................................... 99

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla1 Explicación operaciones del proceso ................................................................. 19

Tabla 2 Ejemplo Tiempos Muestreo de Trabajo ............................................................ 21

Tabla3 Resultado Pre-Muestro de Trabajo .................................................................... 22

Tabla4 Categorías Improductivas Muestreo de Trabajo ................................................ 23

Tabla5 Suplementos por políticas y constantes encontrados en el Muestreo de Trabajo

...................................................................................................................................... 24

Tabla 6 Ejemplo análisis estadístico tiempo estándar ................................................... 26

Tabla 7 Tiempos estándar de producción ...................................................................... 28

Tabla 8 Resumen matriz de riesgo producción arepa tipo pincho .................................. 31

Tabla 9 Análisis de 5 porque para los porcentajes de improductividad .......................... 33

Tabla 10 Propuestas de mejoramiento observadas en toma de tiempos y muestreo de

trabajo ........................................................................................................................... 39

Tabla 11 Propuestas de mejoramiento análisis de herramientas macro ........................ 42

Tabla 12 Extracto de Control de inventarios para material de empaque ........................ 45

Tabla 13 Extracto del formato Control de producción e inventarios de producto

terminado (RG-PC-002) ................................................................................................ 46

Tabla 14 Alternativas seleccionadas después de la evaluación..................................... 50

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Tabla 15 Balanceo de línea propuesto .......................................................................... 58

Tabla 16 Requerimientos funcionales ........................................................................... 61

Tabla 17 Requerimientos no funcionales ....................................................................... 61

Tabla 18 Requerimientos de interfaces ......................................................................... 62

Tabla 19 Otros requerimientos ...................................................................................... 62

Tabla 20 Formulación por referencias ........................................................................... 70

Tabla 21 Requerimientos funcionales faltantes ............................................................. 71

Tabla 22 Costos de abastecimiento de materia prima ................................................... 72

Tabla 23 Costos de mantenimiento de inventario .......................................................... 73

Tabla 24 Costo de espacio de inventario ....................................................................... 73

Tabla 25 Total costo de almacenamiento ...................................................................... 74

Tabla 26 Pronósticos utilizados WinQSB ...................................................................... 75

Tabla 27 Demanda de maíz Abril 2011-Abril 2012 ........................................................ 75

Tabla 28 Error del pronóstico Mayo 2012 - Enero 2013 ................................................ 76

Tabla 29 Modelos matemáticos materias primas ........................................................... 77

Tabla 30 Mejoras obtenidas método propuesto ............................................................. 80

Tabla 31 Mejoras obtenidas del sistema propuesto ....................................................... 82

Tabla 32 Plan de capacitación de producción del operario ............................................ 83

Tabla 33 Plan de capacitación a operarios en producción ............................................. 84

Tabla34 Plan de capacitación inventarios ..................................................................... 85

Tabla 35 Parámetros evaluación financiera ................................................................... 87

Tabla36Costos de la propuesta de mejoramiento para el proceso de producción y el

sistema de inventarios ................................................................................................... 91

Tabla 37 Proyección de ventas ..................................................................................... 92

Tabla38 Beneficios directos escenario pesimista .......................................................... 93

Tabla 39 Flujo de caja escenario pesimista ................................................................... 93

Tabla 40 Beneficios directos escenario normal ............................................................. 94

Tabla 41 Flujo de caja escenario normal ....................................................................... 94

Tabla 42 Beneficios directos escenario optimista .......................................................... 95

Tabla 43 Flujo de caja escenario optimista .................................................................... 95

CONTENIDO DE GRÁFICOS

Gráfico1 Unidades vendidas línea tipo pincho Agosto 2011-Agosto 2012 ..................... 15

Gráfico 2 Gráfica P de control muestreo de trabajo ....................................................... 23

Gráfico 3 Mermas de materia prima Julio 2012-Enero 2013 (Kg) .................................. 44

Gráfico 4 Histograma de la demanda de maíz............................................................... 71

Gráfico 6 Gráfica modelos matemáticos WinQSB para la demanda del maíz................ 76

Page 9: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

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CONTENIDO DE DIAGRAMAS

Diagrama 1 Casos de uso sistema de control de inventarios .......................................................... 63

Diagrama 2 Diagrama de despliegue .............................................................................................................. 65

Diagrama 3 Diagrama de flujo de trabajo ingreso materia prima................................................... 66

Diagrama 4 Diagrama de flujo de trabajo proceso producción ....................................................... 67

Diagrama 5 Diagrama de flujo de trabajo distribución .......................................................................... 68

CONTENIDO DE IMÁGENES

Imagen 1 Marmita ........................................................................................................................................................ 52

Imagen 2 Situación actual del área de cocción ......................................................................................... 53

Imagen 3 Plataforma móvil propuesta ............................................................................................................ 53

Imagen 4 Plataforma de descargue propuesta ......................................................................................... 54

Imagen 5 Elemento para la operación filtrar propuesto ....................................................................... 55

Imagen 6 Vistas isométricas elemento de filtrado propuesto ........................................................... 56

Imagen 7 Carro contenedor propuesto para transporte de masa .................................................. 57

Page 10: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

1

1. INTRODUCCION

Los campos de la Ingeniería Industrial abarcan gran parte de la industria, permitiendo

realizar diferentes proyectos dependiendo del área en el que se encuentre. El tipo de

industria es una variable que cambia en cada sector económico y el cual no es

impedimento para la realización de mejoras que puedan contribuir al desarrollo de las

compañías. Colombia presenta un panorama empresarial exitoso, ya que cuenta con

industrias en los tres sectores económicos, facilitando el desarrollo en diferentes

aspectos. La industria de alimentos y bebidas por su parte, ha sido uno de los sectores

presentes durante los últimos años, en el cual se han establecido pequeñas, medianas

y grandes empresas en el país; es por esto que este sector se ha convertido en uno de

los objeto de estudio para la ingeniería.

La gran variedad gastronómica presente en el país también ha sido participe del

desarrollo industrial de los últimos años, llegando a ser industrializadas comidas típicas

que en años pasados eran elaboradas de forma artesanal. La arepa, por ejemplo, vivió

este proceso hasta llegar a convertirse hoy en día en un alimento que puede ser

elaborado en grandes cantidades para satisfacer las altas demandas de no solamente

el interior del país, sino que también de mercados internacionales.

El actual trabajo será desarrollado en una empresa productora y distribuidora de arepas

de la cuidad de Bogotá, llamada Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda., durante el

proceso profundizaremos en datos importantes de la empresa para dar una

contextualización de la misma. También, se desarrollará un análisis profundo de sus

procesos con el objetivo de encontrar oportunidades de mejora, posteriormente, se

explicará la importancia del desarrollo de una propuesta de mejoramiento en el proceso

productivo de fabricación involucrando a su vez una mejora en el control de inventarios,

llegando a generar una relación de apoyo entre estos dos que puede ser de gran

provecho para la efectiva estandarización de los procesos de la compañía.

Los lineamientos y la meta de la propuesta a desarrollar, son generar ideas que la

empresa pueda aplicar reflejados en una propuesta completa, con el objetivo de dar a la

empresa la capacidad de ofrecer una alta confiabilidad y respaldo a sus clientes, para

poder disminuir la perdida de los mismos que la empresa ha tenido en los últimos

meses. Cuando los procesos y las operaciones son mejorados y controlados, las

empresas mejoran como un todo, reflejando estas mejoras en las diferentes áreas de la

compañía para hacer de las mismas, una sola área tras un mismo objetivo.

Page 11: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

2

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 LA EMPRESA

La empresa Productos y Arepas de mi Tierra Ltda. Es una empresa ubicada en Bogotá,

con más de 21 años de experiencia en el mercado. Su objeto social está basado en la

producción y distribución de productos elaborados a base de maíz, sin embargo el

producto en el que se ha centrado la compañía es la arepa. La planta de producción,

almacenamiento y las oficinas están ubicadas en una sola locación en el barrio galerías.

Esta empresa está certificada en ISO 9001:2008 lo que hace que la planeación

estratégica sea uno de los pilares más importantes para la compañía.

1.1.1 Líneas de Productos

La empresa Productos y arepas de Mi tierra Ltda., en su área de producción tiene seis

referencias importantes de distinguir dentro de las cuales se encuentran treinta

diferentes referencias de producto. Las líneas de producción son:

Línea arepa tipo pincho: Este producto es utilizado generalmente como

acompañamiento de comidas, tal es el caso del pollo asado y la bandeja paisa. Su

presentación generalmente es pequeña; el empaque y gramaje varían de acuerdo

a los requerimientos del cliente.

Línea arepa grande paisa: Esta arepa es usada como acompañamiento y

comida en otras ocasiones sola. Tiene un grosor generalmente delgado y su

diámetro es el que varia con el requerimiento del cliente. Tiene presentaciones en

tipos de grano de maíz diferente, tal es el caso del maíz blanco, amarillo y el maíz

sancochado.

Arepa de queso rellena con queso: Esta referencia, es la “referencia estrella” de

la compañía, debido en gran parte al margen de utilidad. Su característica

específica es que es una arepa rellena de queso tipo mozzarella, con diferentes

tamaños y empaques que facilitan su comportamiento en los clientes

institucionales y TAT.

Arepa de queso normal: La principal diferencia con la línea anterior es que la

arepa no viene rellena de queso sino que por el contrario tiene el queso molido en

la propia masa, dando un sabor de queso a la misma. Está compuesta de algunas

pocas referencias que varían principalmente en su diámetro y tipo de empaque.

Arepa de yuca: Es una línea de producto relativamente nueva, compuesta de la

arepa yuca con queso normal (es decir con el queso molido en la masa) y la arepa

de yuca rellena con queso tipo mozzarella, en donde se conserva el sabor del

almidón de yuca junto con el relleno de queso dentro de la arepa.

Masa para buñuelo: Es una línea de producto que solo es producida en los

meses de Noviembre y Diciembre debido a la temporada navideña. Es una mezcla

de masa lista para freír en casa. Tiene solamente dos presentaciones que varían

en la cantidad de masa: 1000 Kg y 500 Kg.

Page 12: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

3

1.2 ANTECEDENTES

Como resultado del análisis del proceso de fabricación de la arepa tipo pincho y del

proceso de inventarios, la empresa Productos y Arepas de mi Tierra Ltda. Presenta

varios problemas en algunas de las operaciones de manufactura llevadas a cabo y

también en el proceso que se tiene para el control de inventarios, en donde es

inexistente y no establecido.

De manera generar, el proceso de producción es un proceso lineal, en donde se fabrica

solo con orden de pedido, lo que conlleva a problemas de planeación de la producción

ya que esta es realizada en base a lo que se tenga que producir y esto varía de acuerdo

a las necesidades del cliente. Además de esto, el proceso, tiene problemas de

transporte ya que la planta está ubicada en el segundo piso, lo que genera que se tenga

que subir la materia prima al segundo nivel, procesarla y seguido de esto, llevarla al

primer piso en donde es almacenada. Para mayor detalle consultar el diagrama de

recorrido (Anexo 1).

La capacidad de las maquinas no permite un proceso continuo y provoca la repetición

de operaciones debido a la incapacidad de procesar el total resultante de la operación

anterior, teniendo que repetir la operación varias veces, como es el caso de la marmita,

el molino y la homogeneizadora, en donde cada una de la maquinaria de los procesos

tiene capacidad de procesamiento diferente en orden descendente. En cuanto a

ingeniería de procesos, la empresa tiene algunos tiempos empíricos establecidos, no

hay tiempos estándares de proceso, lo que conlleva a incertidumbre en el tiempo de

producción por el desconocimiento de lo que demora cada una de las operaciones,

generando además algunos incumplimientos de entrega. En la parte de estándares de

calidad, la empresa presenta variaciones de peso y características de producto, debido

a la falta de calibración de maquinaria y a que esta no conserva la calibración inicial,

sino que varia conforme el proceso avanza, dificultando encontrar la medida ideal de

cada una de ellas, implicando tiempos de preparación de maquinaria muy altos que son

realizados al inicio del día y durante todo el proceso de producción.

A grande escala, esta es la problemática de producción en la empresa, la cual puedo

ser tomada del proceso de análisis de las operaciones y el proceso productivo

involucrado con el procesamiento de Arepas Tipo Pincho. Al realizar el análisis del área

de inventario con observaciones y entrevistas realizadas, se pudo encontrar varios

puntos de mejora en el área, además de ser la de menor puntaje en el Diagnóstico

Micro empresarial realizado (Anexo 2), algunos de las problemáticas encontradas

fueron:

Pérdidas de materia prima por falta de control. Muchas veces debido a la empresa

Page 13: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

4

ser de alimentos y sus materias primas perecederas, estas expiran en su fecha de

vencimiento y no son consumidas debido a la falta de control y un sistema

adecuado de control en el momento de consumir.

No definición de una política de compras de materias primas lo cual lleva a

comprar según concepto del encargado sin ningún estudio previo.

Falta de monitoreo en el cumplimiento de la formulación del producto basado en

consumo de materia prima.

Conteos manuales en el cuarto de materiales constantes para poder realizar

orden de compra.

El tiempo empleado para encontrar materiales al no saber la existencia del mismo

es alto en algunos casos, ya que se debe verificar la cantidad actual antes de

realizar una compra o de tomar materia prima para el consumo.

Dificultad al cierre del mes contable, ya que se debe realizar un inventario total

que muchas veces no concuerda con la cantidad que el área financiera tiene, lo

que lleva a repetir el proceso de conteo o a realizar reajustes de inventario en

contabilidad sin conocer razones especificas.

Falta de monitoreo para material de empaque lo que lleva a grandes desperdicios

sin saber el efecto que este tiene en inventarios.

Diligenciamiento de numerosos formatos estipulados para el control de inventarios

por el sistema ISO: 9001 los cuales contiene datos no útiles para la toma de

decisiones, ya que no realizan un verdadero control sobre los inventarios.

No se tiene establecido un sistema de solicitud de producto terminado a

producción aparte de la solicitud verbal, lo que lleva a confusiones, faltantes de

pedido e incumplimiento a clientes.

El área de producción es la única que tiene conocimiento de todos los inventarios

de la empresa lo que dificulta la toma de decisiones para al área financiera, de

compras y de ventas con respecto a la cantidad actual de cada uno de los

inventarios.

No hay control de lo que producción produce, lo que el departamento de ventas

despacha y lo que el mismo devuelve, lo que ocasiona grandes pérdidas de

producto terminado en donde su origen o razón se desconocen.

Estos fueron los problemas detectados en el proceso de control de inventarios, y como

se mencionaron anteriormente los detectados en el área de producción con base en el

primer análisis realizado a la empresa.

Page 14: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

5

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta de mejoramiento para el proceso productivo de la referencia de

arepa tipo pincho soportado en un sistema de inventarios con información confiable y en

tiempo real con el fin de disminuir la pérdida de clientes en la empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra Ltda.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la referencia de

arepas tipo pincho de la empresa Productos y Arepas de Mi Tierra Ltda., con el

fin de conocer e identificar la eficiencia del proceso, las actividades relacionadas,

su problemática actual y el aprovechamiento de los recursos en el mismo.

2. Diagnosticar el sistema de inventarios actual de la empresa Productos y Arepas

de Mi Tierra Ltda. e identificar las oportunidades de mejora con el fin de

transformar el sistema de inventarios utilizado actualmente, en un sistema real

de apoyo con la capacidad de soportar los procesos productivos y la toma de

decisiones al interior de la empresa.

3. Identificar los procedimientos y/ o actividades críticas y de mayor impacto en el

proceso productivo de arepas tipo pincho de la empresa Productos y Arepas de

Mi Tierra, con el fin de encontrar las posibles causas y enfocar el rediseño del

proceso y soluciones en las mismas.

4. Rediseñar el sistema de control de inventarios con el objetivo de transformarlo

en un sistema de apoyo que brinde información oportuna y real, llevando a cabo

los controles adecuados para el proceso de fabricación de la área tipo pincho

en la empresa arepas Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda., y que a su vez,

pueda contribuir a la toma de decisiones

5. Rediseñar y estandarizar el proceso productivo de la arepa tipo pincho con el

fin de disminuir la pérdida de clientes en la empresa Productos y Arepas de Mi

Tierra Ltda.

6. Evaluar la viabilidad financiera de la propuesta de mejoramiento del proceso de

producción.

Page 15: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

6

4. MARCO TEORICO

4.1. PROCESO PRODUCTIVO

En un proyecto en donde como objetivo se tiene la mejora de los procesos productivos,

es importante conocer a profundidad el concepto. De forma particular podemos definir

un proceso productivo como una secuencia definida de operaciones que transforman

unas materias primas y/o productos semielaborados en un producto acabado de mayor

valor. Cuando dentro de un proceso una operación añade valor al producto decimos

que es una operación de valor añadido. Se define operación de valor añadido como

aquella operación que hace avanzar al producto hacia su función final. Dicho de otra

manera que añade funcionalidad al producto(Suñé, 2004). La siguiente es una

clasificación de los derroches más usuales: movimientos inútiles, rechazos y retoques,

operaciones inútiles, transporte, esperas, stock y producir en exceso.

Con esta definición de valor añadido, hemos introducido indirectamente dos ideas

básicas en la ingeniería de procesos: la eficacia y la mejora:

Un proceso será más eficaz cuantas menos operaciones de derroche tenga.

Los procesos pueden ser mejorados eliminados (o minimizando) los derroches.

4.2. REINGENIERIA DE PROCESOS PRODUCTIVOS

En el caso puntual del presente proyecto, se realizará una reingeniería de procesos, ya

que los procesos existentes se quieren mejorar. Se entiende por reingeniería de

procesos como una comprensión fundamental y profunda de los procesos de cara al

valor añadido que tiene para los clientes, para conseguir un rediseño en profundidad de

los procesos e implantar un cambio esencial de los mismos para alcanzar mejoras

espectaculares en medidas criticas del rendimiento (costes, calidad, servicio,

productividad y rapidez) modificando al mismo tiempo el propósito del trabajo y los

fundamentos del negocio, de manera que permita establecer si es preciso unas nuevas

estrategias corporativas(González, 1999).

4.3. INVENTARIO

Se comprende inventario (Eduardo A. Arbones Malisani, 1989) como el conjunto de

artículos almacenados en espera de una demanda para su utilización. La demanda

puede proceder:

Del mercado (inventario de artículos terminados)

Del interior de la empresa (inventario de materias primas o productos en curso de

fabricación).

4.3.1. Funciones del inventario

La función del inventario es adecuar un flujo de productos a un flujo de utilización

Page 16: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

7

o empleo que tiene una frecuencia diferente. Existen cincho clases básicas de

inventario, definidas por las funciones:

Transito: Son los originados por el desplazamiento necesario de los materiales de

un lugar a otro. Los productos fabricados deben ser distribuidos a clientes y a

depósitos regionales con demandas variables, por lo tanto, para poder atender

estas demandas sin interrupción, deberá disponerse de inventarios, que suelen

adquirir volúmenes importantes.

Tamaño de lote: Por razones de costos y de practicidad (preparación de maquinas

transporte) los artículos y sus componentes de producen por lotes y como suele

ser imposible fabricar artículos y al mismo tiempo venderlo, se debe producir

cantidades mayores que la demanda, lo que da así origen al inventario de tamaño

de lote.

Seguridad: Como generalmente las previsiones de ventas no se cumplen

exactamente, para proteger las fluctuaciones de las demandas la empresa

dispone de un inventario P de seguridad para absorber las fluctuaciones y

satisfacer así puntualmente los requerimientos.

Especulación: Estos inventarios se crean cuando la empresa prevé un incremento

en los precios de las materias primas o en el valor de sus productos.

Estacionales: En el caso de fabricación de productos con gran demanda en

determinadas épocas del año, como por ejemplo ciertos productos textiles, de

turismo, etc., que en producción normal la empresa no podrá satisfacer, entonces

se hace necesario producir para inventario, quien será el encargado de cumplir

con los pedidos estacionales. (Eduardo A. Arbones Malisani, 1989.

4.3.2. Control avanzado de inventarios por demanda (PULL)

Para el control de inventario por demanda significa que reconocemos que la

demanda y el tiempo de entrega no se pueden conocer con seguridad. Por lo

tanto, tenemos que planear para una situación en la que no haya suficientes

existencias disponibles para surtir las solicitudes de los clientes (Ballou, 2004). Es

por ello que se requiere aparte de tener un inventario regular es necesario unas

existencias de seguridad o amortiguadores, con el objetivo de controlar la

probabilidad de faltante de existencias.

Con el anterior concepto, se puede saber con seguridad que encontrar la cantidad

económica de pedido (Q*) y el punto de re-orden (ROP) se hacen uno de los

objetivos más importantes del control de inventarios, al no solo saber cuál debe

ser la cantidad de materia prima que será solicitada al proveedor, sino en qué

momento pedirlo para mitigar los efectos de los faltantes de material. Teniendo

estos datos sobre el inventario se hace posible conocer el nivel promedio de

inventario, al igual que el manejo de los costos implicados con el inventario actual

de la empresa.

Page 17: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

8

4.3.3. Costo de inventarios

Uno de los logros más importantes del trabajo realizado en la empresa Productos

y Arepas De Mi Tierra Ltda. Fue la definición de los costos de almacenamiento,

tema en el cual la compañía no tenía ningún trabajo desarrollado. La definición de

estos costes, permitió la definición de la cantidad económica de pedido (EOQ) por

cada una de las materias primas de la empresa. Estos costos, son denominados

costos pertinentes definidos así(Ballou, 2004):

Costo de adquisición:

Los costos asociados con la adquisición de bienes para el

reaprovisionamiento de inventario, a menudo son una fuerza económica

importante que determina las cantidades de re-orden. Estos costos

involucran el procesamiento, ejecución, transmisión, manejo y compra del

pedido.

Costos de mantener inventario:

Los costes de mantener inventario resultan de guardar, o mantener,

artículos durante un periodo y son bastantes proporcionales a la cantidad

promedio de artículos disponibles. Este costo a su vez, está comprendido

por cuatro costos que logran definir el coste total.

Costos de espacio: estos cargos son hechos por el uso de volumen

dentro del edificio de almacenamiento. Así mismo pueden incluir

cargos de arrendamiento y de la operación relacionada con el

espacio.

Costes de capital: Se refiere al costo de dinero en conexión con el

inventario. En el caso particular fue utilizado el costo de oportunidad

en el que la empresa estaba incurriendo al tener este capital retenido

en inventario.

Costos de servicio de inventario: En esta categoría se abarcan los

seguros e impuestos pagados por el inventario, ya que el nivel

cancelado depende proporcionalmente de la cantidad que este en

poder de la empresa.

Costos de riesgo de inventario: Estos costos se refieren a deterioro,

pérdida (robo), daño u obsolescencia. Para este caso en particular

son útiles los datos históricos de la empresa.

Costo por falta de existencias:

Se incurre en costos por falta de existencias cuando se coloca un pedido

pero este no puede surtirse desde el inventario al cual esta normalmente

asignado. Se pueden incurrir en dos costos excluyentes entre sí. El primero

es el costo por pérdida de ventas, en donde ante una situación de falta de

existencias se cancela el pedido por parte del cliente. El segundo es el costo

por pedido pendiente, el cual ocurre cuando no se pierde la venta pero se

retrasan los mismos ocasionando costos adicionales de personal y ventas

por el procesamiento de los pedidos y a su vez de transporte y manejo de

tales pedidos.

Page 18: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

9

4.2. PRONÓSTICO DE LOS REQUERIMIENTOS

El pronóstico de los niveles de demanda es vital para la firma como un todo, ya que

proporciona los datos de entrada para la planeación y control de todas las áreas

funcionales, incluyendo logística, marketing, producción y finanzas (Ballou, 2004). En el

caso puntual del presente trabajo, fue utilizado el método de proyección histórica, en

donde la herramienta de pronóstico fue la información histórica de donde fueron

obtenidas las series de tiempo para cada una de las materias primas. Dependiendo a la

naturaleza y el comportamiento de la tendencia, las técnicas de pronóstico que se

adaptaban variaban, las técnicas utilizadas fueron las siguientes(Ballou, 2004):

Promedios móviles: Cada punto de un promedio móvil de una serie de

tiempo es el promedio aritmético o ponderado de un número de puntos

consecutivos de la serie, donde el número de puntos de información de

selecciona de manera que los efectos de estacionalidad o irregularidad se

eliminen.

Ajuste o suavización exponencial: Esta técnica es similar a los promedios

móviles, excepto que los puntos que son más recientes reciben mayor

ponderación. En forma descriptiva, el nuevo pronóstico será igual al anterior

más cierta parte del error de pronóstico pasado. La nivelación exponencial

doble o triple son versiones complejas del modelo básico que explican la

variación de tendencia y de estacionalidad en la serie de tiempo.

Descomposición de series de tiempo: Método para descomponer una seria

de tiempo en componentes estacionales, de tendencia y regularidad. Es

bastante adecuado para identificar puntos críticos y es una excelente

herramienta de pronóstico para el periodo de tiempo mediano-largo, es decir

de tres a 12 meses.

Proyecciones de tendencia: Esta técnica ajusta una línea de tendencia

utilizando una ecuación matemática y luego proyectándola al futuro por

medio de la ecuación. Existen muchas variaciones: método de pendiente

característica, de polinomios, logarítmica, etc.

Para seleccionar la mejor técnica de pronóstico para la proyección seleccionada, era

necesaria la definición del error del pronóstico. El error del pronóstico se refiere a lo

cerca que se halla el pronóstico del nivel de demanda real (Ballou, 2004). Para ello se

utilizó en primera instancia la fórmula de error del pronóstico:

Para asegurar que la proyección era acertada, fue utilizada la desviación media

absoluta (MAD) (Del inglés mean absolute deviation) la cual mide la dispersión de los

errores de pronóstico (Krejewski & Ritzman, 2000):

Page 19: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

10

En donde Et es el error del pronóstico total en valor absoluto y n el total de datos en a

proyección comparados.

4.3. ESTUDIO DE TIEMPOS

El estudio de tiempos fue la metodología utilizada para definir el tiempo estándar de las

operaciones que comprendían el proceso. Los estándares de tiempo establecidos con

precisión hacen posible incrementar la eficiencia del equipo y el personal operativo

(Niebel & Freivalds, 2009), es por esto que si definición es vital para el éxito del trabajo.

Para poder conocer a profundidad la situación actual del negocio, fue necesario

establecer los tiempos estándares actuales, con el objetivo de detectar oportunidades

de mejora existentes y realizar un diagnóstico inicial acertado. El estudio de tiempo fue

realizado cumpliendo algunos requerimientos del estudio de tiempos tales como la

definición de la responsabilidad del analista, en este caso es el estudiante, encargado

de la definición del estudio y su realización. Así mismo fue involucrada la

responsabilidad del operario, al informarlo sobre la importancia del estudio y como su

colaboración contribuiría al éxito de la organización. De la misma forma, la

responsabilidad del supervisor, en este caso el Ingeniero de Operaciones fue analizada

y atribuida al reunirse con el anticipadamente para explicar el método y sus objetivos

verificando conjuntamente la validez y correcto uso del mismo.

Para asegurar el éxito de un estudio de tiempos, los analistas deben ser capaces de

inspirar confianza, ejercitar su juicio y desarrollar un acercamiento personal con todos

aquellos con quienes tenga contacto. Deben entender a fondo y realizar las distintas

funciones relacionadas con el estudio: seleccionar al operario, analizar el trabajo y

desglosarlo en sus elementos, registrar los valores elementales de los tiempos

transcurridos, calificar el desempeño del operario, asignar los suplementos u holguras

adecuadas y llevar a cabo el estudio (Niebel & Freivalds, 2009). En el caso particular de

la empresa, la selección del operario fue realizada con la colaboración del Gerente de

Operaciones, en donde el único puesto de trabajo donde se deliberó fue en el área de

empaque, en donde hay actualmente dos personas, en los demás puestos de trabajo

solo se tiene una persona, lo cual hizo no necesario la selección del operario ya que era

por necesidad de toma de tiempos, el mismo del área. A su vez, fue recolectada toda la

información significativa en cuanto a maquinaria, herramientas, capacidades y

condiciones de trabajo que no solo ayudaron con el estudio de tiempos sino con el

análisis del proceso. La división de la operación en elementos, fue fundamental para el

logro del tiempo estándar por operación por tal motivo fue necesario realizar una per-

observación y determinar que sub-operaciones componían a la operación a estudiar.

En la fase de ejecución del estudio, fueron tenidos en cuenta dos aspectos

fundamentales: la calificación del desempeño del operario y la adición de suplementos u

holguras. Como el tiempo real requerido para ejecutar cada elemento del estudio

depende en un alto grado de la habilidad y esfuerzo del operario, es necesario ajustar

hacia arriba el tiempo normal del operario bueno y hacia abajo el del operario deficiente

Page 20: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

11

hasta un nivel estándar. Por lo tanto antes de dejar la estación de trabajo, los analistas

deben dar una calificación justa e imparcial al desempeño al desempeño en el estudio.

El principio básico al calificar el desempeño es ajustar el tiempo medio observado (TO)

para cada elemento ejecutado durante el estudio del tiempo normal (TN) que requeriría

un operario calificado para realizar el mismo trabajo (Niebel & Freivalds, 2009):

Donde C es la calificación del desempeño del operario expresada como porcentaje,

donde 100% corresponde al desempeño estándar de un operario calificado.

Seguido a esto es necesario realizar la adición de suplementos u holguras debido a que

ningún operario puede mantener un paso estándar todos los minutos del día del trabajo.

Pueden ocurrir tres clases de interrupciones para la que debe asignarse tiempo extra.

La primera son las interrupciones personales, como viajes al baño y a tomar agua, la

segunda es la fatiga que afecta incluso a los individuos más fuertes en los trabajo más

ligeros y la tercera son los retrasos inevitables, como herramientas que se rompen,

interrupciones del supervisor, pequeños problemas con las herramientas y variaciones

del material, todos ellos requieren de la adición de una holgura. El tiempo requerido

para un operario totalmente calificado y capacitado, trabajando a un paso estándar y

realizando un esfuerzo promedio para realizar la operación de llama tiempo estándar

(TE) de esa operación. Por lo general el suplemento u holgura se da como una fracción

del tiempo normal y se usa como un multiplicador igual a 1 + holgura (Niebel &

Freivalds, 2009):

4.4. MUESTREO DE TRABAJO

El muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del

tiempo total que se dedican a las diferentes actividades que constituyen una tarea o una

situación de trabajo. Los resultados del muestreo del trabajo con eficaces para

determinar la utilización de máquinas y personal, las holguras aplicables al trabajo y los

estándares de producción. Aunque se puede obtener la misma información con

procedimientos de estudio de tiempos, el muestreo del trabajo con frecuencia

proporciona estos datos más rápido y a un costo considerablemente menor. Antes de

hacer las observaciones reales del estudio de muestreo del trabajo es necesario realizar

una planeación detallada. Los planes se inician con una estimación preliminar de las

actividades para las que se busca la información (Niebel & Freivalds, 2009). En el caso

de la investigación en Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda., la investigación estaba

enfocada hacia el conocimiento de las actividades que producían improductividad en las

actividades de la empresa, el estudio profundo de las razones generadoras y la

aceptación o no aceptación de las mismas para determinar con las mismas los

suplementos para a definición del tiempo estándar.

Page 21: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

12

Para determinar el número necesario de observaciones, el analista debe conocer la

exactitud con que se desean los resultados. La teoría del muestreo del trabajo tiene una

base probabilística basada en la distribución binomial con media igual a np y varianza

igual a npq(Niebel & Freivalds, 2009). Así pues, que aplicando la fórmula del muestreo

de trabajo para obtener n, se puede obtener el tamaño de la muestra que se debe

realizar de acuerdo a la confianza y el error establecido por el investigador:

Siendo p el porcentaje verdadero de ocurrencia del elemento que se observa,

expresado como decimal, q siendo 1-p, el valor de Z de acuerdo al intervalo de

confianza definido.

La frecuencia de las observaciones depende, en su mayor parte, del número de

observaciones que se requiere y del tiempo disponible para desarrollar los datos.

Después de haber determinado el número de observaciones por día, debe

seleccionarse el tiempo real necesario para registrar las observaciones. Para obtener

una muestra representativa, las observaciones se toman a todas horas del día. Existen

muchas formas para encontrar una ocurrencia aleatoria de las observaciones. En el

muestreo de trabajo realizado para el presente trabajo, se definió el intervalo de tiempo

en el que se trabajaría en minutos y se generaron números aleatorios dentro del

intervalo.

Las técnicas con gráficas de control que se utilizan en actividades de control estadístico

de la calidad se pueden aplicar fácilmente en estudios de muestreo del trabajo. Como

estos estudios tratan sólo con porcentajes o proporciones, los analistas usan con más

frecuencia la gráfica p. En el trabajo de control de calidad, la gráfica de control indica si

el proceso está bajo control. De manera similar, en el muestreo del trabajo, el analista

considera los puntos fuera de los límites de de p como fuera de control. En

consecuencia se supone que una muestra que da un valor de p’ de obtuvo con una

muestra de valor esperado de p si p’ de encuentra dentro de los límites de p. Para

expresarlo se otra manera, si una muestra tiene un valor de p’ fuera de los límites, se

supone que proviene de alguna población diferente, o que la población original ha

cambiado (Niebel & Freivalds, 2009).

4.5. HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y ANALISIS

4.5.1. Gráfica del proceso operativo

Esta gráfica muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones,

inspecciones, tiempos permitidos y materiales que se utilizan en un proceso de

manufactura o de negocios, desde la llegada de la materia prima hasta el

empaquetado del producto terminado. La gráfica muestra la entrada de todos los

componentes y subensambles al ensamblaje principal. De la misma manera como

un esquema muestra los detalles de diseño tales como partes, tolerancias y

Page 22: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

13

especificaciones, la gráfica del proceso operativo ofrece detalles de la

manufactura y del negocio con sólo echar un vistazo. Se utilizan dos símbolos

para construir la gráfica del proceso operativo: un pequeño círculo representa una

operación y un pequeño cuadrado representa una inspección. Una operación se

lleva a cabo cuando una parte bajo estudio se transforma intencionalmente, o

cuando se estudia o se planea antes de que se realice cualquier trabajo

productivo en dicha parte. Una inspección se realiza cuando la parte es

examinada para determinar su cumplimiento con un estándar (Niebel & Freivalds,

2009).

4.5.2. Diagrama del flujo de proceso

En general, este diagrama cuenta con mucho mayor detalle que el diagrama del

proceso operativo. El diagrama del flujo del proceso es particularmente útil para

registrar los costos ocultos no productivos. Una vez estos periodos o productivos

se identifican, los analistas pueden tomar medidas para minimizarlos y, por ende,

reducir sus costos. Además, estos muestran todos los retrasos de movimientos y

almacenamiento a los que se expone un articulo a medida que recorre la planta

(Niebel & Freivalds, 2009).

4.5.3. Diagrama de flujo o recorrido

Es una representación gráfica de la distribución de los pisos y edificios que

muestran la ubicación de todas las actividades en el diagrama de flujo de proceso.

La dirección del flujo se indica colocando pequeñas flechas periódicamente a lo

largo de las líneas de flujo. Se pueden utilizar colores diferentes en más de una

parte (Niebel & Freivalds, 2009).

4.6. BALANCEO DE LINEA

El problema de determinar el número ideal de operadores que se deben asignar a una

línea de producción es análogo al que se presenta cuando se desea calcular el número

de operadores que se deben asignar a una estación de trabajo; el diagrama de

procesos de grupo resuelve ambos problemas. La situación de balanceo de línea

presentada en la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. Es aquella en la cual

varios operadores, cada uno de las cuales lleva a cabo operaciones consecutivas,

trabajan como si fuera uno solo. En esta situación, la velocidad de producción depende

del operario más lento(Niebel & Freivalds, 2009).

4.7. ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Para el diseño del sistema de información propuesto a la empresa, es necesario

conocer la teoría y técnicas que son usadas para la recolección de la información, el

diseño e implementación. Para realizar la recopilación de la información fueron

utilizadas dos formas, la primera fue por métodos interactivos y la segunda por métodos

no intrusivos. El elemento utilizado para el primer método fueron las entrevistas,

Page 23: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

14

entendidas como una conversación dirigida con un propósito específico que utiliza un

formato de preguntas y respuestas. En la entrevista se requiere obtener opiniones de

entrevistados y su parecer acerca del estado actual del sistema, metas organizacionales

y personales y procedimiento informales. Para la preparación de la entrevista se

requieren de una lectura de los antecedentes importantes para el proyecto, el

establecimiento de los objetivos de la entrevista, la decisión sobre las personas a

entrevistar, la preparación al entrevistado y decidiré el tipo de preguntas y la estructura.

Por su parte el método no intrusivos utilizado fue la investigación, comprendida como la

acción de descubrir y analizar los datos que pueden ser encontrados en informes

usados para la toma decisiones, informes de desempeño, registros, formulario de

captura de datos, etc. Así mismo se puede encontrar información valiosa en

documentos cualitativos y cuantitativos, es importante valorar y analizar cada uno de

estos(Kendall & Kendall, 2005).

4.8. RELACIONES DE CASOS DE USO

Las relaciones activas se denominan como relaciones de comportamiento y se emplean

principalmente en los diagramas de caso de uso. Hay cuatro tipos básicos de relaciones

de comportamiento: comunica, incluye, extiende y generaliza. El caso de uso principal

(también denominado ruta principal o ruta eficaz) consiste de un flujo de eventos en el

sistema que describe un comportamiento estándar del sistema. El caso de uso principal

representa la realización normal, esperada y exitosa del caso de uso. Las variaciones o

excepciones (también denominadas rutas alternativas) también se pueden diagramas y

describir (Kendall & Kendall, 2005).

4.9. TECNOLOGIA CLIENTE/SERVIDOR

El modelo cliente/servidor (C/S), se refieren a un modelo de diseño que se puede

pensar como aplicaciones que se ejecutan en una red de área local (LAN). En términos

muy básicos, puede describir que el cliente solicita y que el servidor ejecuta o de alguna

forma realiza las solicitudes de trabajo. Las computadoras en la red se programan se

programan para desempeñar eficazmente el trabajo dividiendo las tareas de

procesamiento entre clientes y servidores (Kendall & Kendall, 2005).

4.10. CAPACITACION DE LOS USUARIOS

Los analistas de sistemas participan en un proceso educativo con los usuarios que se

denomina capacitación. El usuario se ha involucrado en el ciclo de vida de desarrollo de

sistemas por lo que ahora, el analista debe tener una valoración exacta de los usuarios

que se deben capacitar. Para tener éxito en la capacitación es necesario definir

aspectos tales como a quién capacitar, las personas que capacitarán a los usuarios, los

objetivos de la capacitación, los métodos de capacitación, los sitios de capacitación y

los materiales de capacitación. Así mismo se debe seleccionar la conversión que la

empresa adquirirá para hacer la implementación del sistema, esta conversión podría ser

directa, paralela, gradual, por prototipo modular o distribuida. En el caso del proyecto de

Page 24: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

15

inventarios propuesto, se seleccionó la conversión paralela, en donde se ejecuta al

mismo tiempo el sistema viejo y el nuevo. Es el enfoque de mejor resultado cuando un

sistema computarizado reemplaza uno manual. Ambos sistemas se ejecutan

simultáneamente por un periodo específico y la confiabilidad de los resultados se

examina. Cuando se obtienen los mismos resultados todo el tiempo, el nuevo sistema

se pone en uso y el viejo se detiene. Una ventaja de ejecutar ambos sistemas en

paralelo es la posibilidad de verificar los nuevos datos contra los viejos para percibir

cualesquier errores en el procesamiento del nuevo sistema. El procesamiento paralelo

ofrece un sentido de seguridad para los usuarios, quienes no están obligados a hacer

un cambio abrupto al nuevo sistema(Kendall & Kendall, 2005).

5. DIAGNÓSTICO DEL AREA DE PRODUCCIÓN

5.1. SELECCIÓN DE LA REFERENCIA

La empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. Cuenta con siete referencias en la

línea tipo pincho, la cual fue la seleccionada para el estudio de este trabajo. Para la

realización del estudio de tiempos, era necesario seleccionar una de estas referencias,

para lo cual el criterio de decisión fue la cantidad de unidades vendidas durante el

periodo de tiempo de Agosto 2011 a Agosto de 2012 (Gráfico 1) en donde la referencia

con el mayor número de unidades vendidas es la referencia Kokoriko, la cual será la

referencia seleccionada para la toma de tiempos.

Gráfico1 Unidades vendidas línea tipo pincho Agosto 2011-Agosto 2012

La variación de los tiempos entre las referencias, está en la frecuencia establecida a los

mismos, en donde debido al gramaje y la cantidad de unidades empacadas el tiempo

puede ser mayor o menor dependiendo de la referencia.

KOKORICO

FRISBY

COLEGIO X 80 gr

PINCHO X 12

COLEGIO X 60 gr

COLEGIO X 40 GR

REDONDA GRUESA

Unidades

UNIDADES VENDIDAS LINEA TIPO PINCHO AGOSTO 2011-AGOSTO 2012

Page 25: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

16

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso productivo es de forma lineal, es decir una actividad debe ser desarrollada después de ser realizada la actividad

inmediatamente anterior. Para comprender en mayor detalle el proceso productivo, se explicará detalladamente cada una de las

operaciones e inspecciones involucradas en el proceso, esto será explicado en la Tabla 1.

Tipo No. Nombre proceso Explicación

Operación 1, 3, 4

y 5

Recibir bultos En esta operación se recibidos los bultos de maíz, acido sórbico, sal y propionato de

calcio solicitados al proveedor. Para ello es necesario que una persona este

supervisando la puerta de ingreso de la empresa y la colocación correcta de los bultos

en el lugar del almacenamiento de que corresponda, en donde por la administración de

inventarios FIFO se deben separar los bultos sobrantes del lote anterior ingresado.

Seguido a esto, es recibido la remisión y factura del pedido y del flete de transporte para

finalmente dar visto aprobado del Área Financiera.

Verificación 1, 2, 3

y 4

Verificar Bulto Esta inspección de calidad consiste en verificar el estado del producto entregado. Debido

a la naturaleza del producto este puede venir con elementos extraños, con abundantes

impurezas o en el caso del maíz, partido. Por medio de una inspección invasiva, es decir

toma de muestra de algunos bultos, se verifica que este se encuentre dentro de las

características organolépticas y físicas correctas.

Operación 2 Preparar maíz Esta operación hace referencia a la preparación del bulto de maíz para su producción,

esto consiste en el transporte del área de almacenamiento al área de producción,

apertura del embalaje e ingreso del mismo a la tolva de lavado. Es de anotar que el

transporte es realizado de forma manual por los operarios y así mismo requiere de un

cabio de nivel (Primer piso a Segundo piso).

Operación 6 Dosificar y

unificar

En esta operación, se dosifica la cantidad requerida de conservantes para la producción

de una (1) olla de maíz (31.25 Kg). Los conservantes unificados son acido sórbico y

propionato de calcio, a lo cual es agregada la sal para facilidad del proceso. Para este

Page 26: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

17

proceso es utilizada una balanza que verifique el contenido de cada paquete y

finalmente es sellado con un nudo.

Operación 7 Lavar Esta operación consiste en el lavado del maíz antes del proceso productivo. Este

proceso es llevado a cabo en una tolva, que es llenada de agua cuando el maíz esta

dentro de la misma. Las impurezas como la tusa, pueden ser extraídas con un colador

cuando flotan, sin embargo para la detección de otros elementos es necesaria la

inspección manual en la tolva de lavado.

Operación 8 Dosificar maíz Esta operación es realizada con el objetivo de dosificar el maíz previamente lavado

dentro de las ollas de cocción. La capacidad de cada olla es de 31.25 Kg, mientras que

la de la tolva es de 62.5 Kg, es por esto que se requiere la división del maíz manual por

parte del operario.

Operación 9 Cocinar Cuando el maíz está en la olla y esta es llenada en su restante con agua, el proceso de

cocción puede empezar. La empresa cuenta con dos sistemas de cocción, el más

antiguo son ollas y es que cubre mayor parte de la producción. Esta operación fue

considerada realizándola con ollas de cocción. El maíz debido a la absorción de agua,

tiene una taza da crecimiento del 140%, es decir que el resultante después de cocción

son 75 Kg de maíz cocinado.

Operación 10 Filtrar Después de terminado el proceso de cocción, es importante filtrar el maíz para quitarte el

restante de agua no absorbido por cocción. Así que el maíz cocinado es llevado

manualmente a la tolva, en donde el restante de agua es eliminado.

Operación 11 Moler Cuando el maíz cocinado esta libre del restante de agua este es llevado al molino, en

donde es depositado para que el molino con capacidad de 75 Kg, muela de forma

automática. La masa resultante es depositada en un recipiente ubicado a la salida del

molino, esta tiene una capacidad de 150 Kg.

Operación 12 Mezclar La masa resultante de molienda es pasada a una mezcladora que tiene capacidad para

40 Kg. Esta operación es realizada para eliminar lo vacíos de aire generados en el

proceso y lograr una masa compacta. Cuando la mezcladora termina, la masa es

colocada en una mesa ubicada en el área de cocción en donde es dosificada en “bollos”

Page 27: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

18

de masa para facilitar el transporte de esa mesa a la mesa alimentadora de la armadora.

Operación 13 Aplanar Esta operación es realizada en una armadora automática, la cual tiene dos niveles, en el

primer nivel la masa es oprimida por dos rodillos los cuales logran dar una forma plana a

la masa. Esto, es realizado con la ayuda de una banda transportadora la cual hace que

la masa se transporte por el interior de la maquina.

Operación 14 Moldear Cuando se le ha dado una forma plana a la masa la banda transportadora de la

armadora lleva la masa a los moldes que dan la forma redonda a la arepa. Luego de

pasar por los moldes el restante de masa y la arepa ya formada cae a la banda inferior,

en donde se dirigen a donde el operario está ubicado para que este tome la arepa

formada y la introduzca en el horno de asado. El restante de masa cae en una recipiente

incorporado a la máquina para que la maquina sea retroalimentada con esta masa y el

proceso se repita.

Operación 15 Asar La operación de asado es llevada a cabo en un horno, el cual por medio de una banda

transportadora automática, lleva a la arepa por un recorrido de 2.37 m dentro de una

cámara de asado, en donde la arepa logra el término requerido para ser pre-cocida.

Operación 16 Enfriar Cuando la arepa termina el asado, una banda transportadora dirige a la arepa a una

banda transportadora que tiene un recorrido de 9.32 m dividido en 4 secciones con

caídas curvas para lograr el nivel inferior. En este recorrido la arepa logra disminuir la

temperatura de cocción a una promedio de 10 C-14 C apta para ser empacada.

Operación 17 Recibir bolsa Esta operación hace referencia a la recepción de las pacas de bolsa solicitada al

proveedor. Esta bolsa varía en cantidad y debe ser recibida con continua vigilancia en la

cantidad entregada y en la ubicación de la misma debido a la cantidad del pedido. La

bolsa de empaque de la referencia Tipo Pincho es hecha en polietileno, impresa en un

máximo de 4 tintas y comprada en grandes cantidades debido al volumen de venta de la

línea.

Inspección 5 Verificar bolsa La verificación de la bolsa consiste en revisar la calidad de la impresión y en la cantidad

entregada, debido a esto una paca debe ser contada en su totalidad y multiplicada por la

cantidad de pacas entregadas.

Page 28: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

19

Operación 18 Etiquetar Debido a ser un producto alimenticio, la bolsa en donde va empacada el producto debe

tener la fecha de vencimiento y el número de lote en el que fueron producidas. Esta

impresión es hecha a diario por medio de una maquina etiquetadora de pedal a calor, la

cual imprime la fecha colocada con ayuda de una cinta térmica. La activación de la

maquina por medio del pedal es hecho por un operario al igual que el cambio de la bolsa

y la fecha.

Operación

e

inspección

1 Empacar &

Verificar el

contenido

La operación de empaque es realizada en su totalidad de forma manual. Esta operación

consiste en la apertura de la bolsa y en introducir las arepas que correspondan. A

medida que la arepa es introducida el operario revisa que la arepa no tenga ningún

defecto de forma, alguna coloración extraña, esta quemada o tenga algún otro defecto

percibido de forma visual. Cuando se terminan de introducir las unidades que

correspondan la bolsa es sellada con una encintadora, la cual coloca la cinta cuando la

bolsa es pasada por el medio.

Operación 19 Embalar Esta operación consiste en la colocación del paquete en la canasta que corresponda. Así

mismo abarca la colocación de una canasta nueva o el cambio de la canasta cuando

está este llena.

Operación 20 Refrigerar Esta operación comprende el transporte desde planta al cuarto de enfriamiento que es

realzado manualmente por un operario, y el logro de la temperatura deseada que es de -

2 C a 4 C para evitar la creación de microorganismos que puedan deteriorar el producto

más fácilmente y a su vez cumplir con los requisitos del cliente.

Tabla1 Explicación operaciones del proceso

Page 29: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

20

5.3. MÉTODOS SELECCIONADOS

Debido a la naturaleza de la empresa, el estándar de tiempo será tomado con

cronómetro, ya que la empresa al no tener ningún conocimiento de sus tiempos

estándar y al requerir un estudio completo y puntual en esto, se determinó que la mejor

metodología era aquella que nos brindara resultados confiables.

El muestreo de trabajo, a su vez se decidió realizar, para que de forma conjunta se

pudiera establecer el porcentaje de improductividad y las razones del mismo. Para esto,

se estableció que la metodología a utilizar sería por observación mediante Cámaras de

Videograbación, las cuales la empresa tiene disponibles en toda la planta de

producción, las áreas comunes y de materiales. Este sistema permitió realizar el

muestro de forma que el operario no sintiera presión o algún tipo de cambio en sus

condiciones normales de trabajo de tal forma que pudieran llegar a afectar el estudio.

5.4. MUESTREO DE TRABAJO

Para la realización del Muestreo de Trabajo, se tuvo en cuenta la jornada laboral que la

empresa tiene. Esta jornada, depende del volumen de producción de la misma, por

esta razón los operarios tiene horario de entrada fijo, pero el horario de salida puede

variar. Es por esto que se tomo una hora promedio en la que se da termino a la

producción, esta jornada fue comprendida desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm, en

donde la empresa tiene dos políticas establecidas para la hora de almuerzo y el

refrigerio, las cuales son:

El refrigerio dado a los operarios, para el cual se les entrega la leche y un

acompañamiento. El refrigerio a su vez debe ser consumido antes de ingresar a

la planta, debido a la normatividad que rige el procesamiento de alimentos.

La hora de almuerzo está establecida de forma variable, es decir dependiendo a

la producción los operarios en conjunto detienen sus labores y toman media

hora de almuerzo. Esta hora de almuerzo es por tanto contabilizada desde el

momento en que los operarios bajan a la zona de descanso.

5.4.1. Definición del método del muestreo de trabajo

El método utilizado fue mediante determinación aleatoria del momento de la toma,

para ellos se contaron lo minutos que hay entre las 7:00 am y las 6:00 pm, los

cuales fueron 660 minutos, para lo cual se desarrollo un número aleatorio entre 0

y 660. Cada número correspondía a una hora en la que el conteo debería ser

realizado, se muestra un ejemplo de uno de los días de muestra en la Tabla 2.

Page 30: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

21

Número Random Hora

20 7:20:00 AM

21 7:41:00 AM

46 7:46:00 AM

88 8:28:00 AM

97 8:37:00 AM

153 9:33:00 AM

191 10:11:00 AM

254 11:14:00 AM

259 11:19:00 AM

281 11:41:00 AM

286 11:46:00 AM

288 11:48:00 AM

307 12:07:00 PM

316 12:16:00 PM

364 1:04:00 PM

366 1:06:00 PM

394 1:12:00 PM

400 1:18:00 PM

409 1:27:00 PM

413 1:31:00 PM

465 2:23:00 PM

466 2:30:00 PM

473 2:53:00 PM

493 3:13:00 PM

495 3:15:00 PM

536 3:56:00 PM

547 4:07:00 PM

636 5:36:00 PM

649 5:49:00 PM

660 6:00:00 PM

Tabla 2 Ejemplo Tiempos Muestreo de Trabajo

Para los tiempos en que la persona que encontraba almorzando dentro del tiempo

establecido, la toma era corrida automáticamente 30 minutos después para

asegurar que no sería realizada nuevamente en hora de almuerzo. Se realizo

primero un pre-muestreo para conocer el número de muestras que deberían ser

tomadas, para ello se emplearon dos días, es decir un total de 60 muestras, los

resultados son mostrados en la Tabla 3, en donde con una confianza de 95% y

una exactitud del 10%, el total de muestras a realizar es de 329, es decir un

Page 31: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

22

equivalente a 11 días teniendo en cuenta que en el Pre-Muestreo el número total

de improductivos fue de 20 de las 60 muestras realizadas. Para determinar esto,

fue utilizada al formula de (Niebel & Freivalds, 2009) en donde:

N= Número de observaciones requeridas.

Z= Número de desviaciones estándar requeridas para cada nivel de confianza.

P= Porcentaje del elemento a medir, en este caso de la actividad improductiva

detectada.

A= Exactitud deseada, en este caso es definida como el 10%.

Usando la siguiente formula, es hallado el número de observaciones requeridas:

Total improductivos 20

P Total = 0.333

Confianza 95%

Exactitud (A) 10%

Desviación (Z) 1.281551566

N Muestras 328.474883

N Días 10.94916277

Tabla3 Resultado Pre-Muestro de Trabajo

5.4.2. Realización Muestreo de Trabajo

Seguido a la toma de datos que tardó 11 días en donde algunos días fueron hábiles

y otro fueron los días sábados, se realizó un control estadístico mediante la Gráfica

P, en donde se corroboro que los datos estuvieran dentro de control y fueran

confiables según los parámetros establecidos. El control se realizó teniendo en

cuenta una desviación de los datos de 3 σ sobre y por debajo de la media de P.

Para ello se observó que los datos estaban controlados estadísticamente mediante

la realización de la gráfica (Grafico 2).

Page 32: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

23

Gráfico 2 Gráfica P de control muestreo de trabajo

Para la relación del análisis y la toma de los respectivos suplementos, se

recolectaron las categorías improductivas que se encontraron y las mismas fueron

evaluadas con la finalidad de conocer su aprobación en la Gerencia o por lo

contrario su ratificación de improductivas. Las categorías resultantes (Tabla 4),

fueron las actividades improductivas, para lo cual se obtuvo un porcentaje inicial de

24,89% de la jornada laboral.

Actividad Frecuencia Porcentaje de P Porcentaje de la

jornada laboral

Caminando 28 25.00% 6.22%

Almorzando fuera del tiempo 22 19.64% 4.89%

Limpiando 19 16.96% 4.22%

Esperando-Mirando 13 11.61% 2.89%

Llegada tarde 11 9.82% 2.44%

Problemas por mantenimiento 10 8.93% 2.22%

Problemas de calidad 4 3.57% 0.89%

Tomando Refrigerio 3 2.68% 0.67%

Hablando 2 1.79% 0.45%

TOTAL 112 100.00% 24.89%

Tabla4 Categorías Improductivas Muestreo de Trabajo

5.4.3. Resultados Muestreo de Trabajo

Al comentar a la gerencia sobre los resultados obtenidos (Tabla 4), se decidió

aceptar como suplemento algunos de ellos para lo cual se obtuvo (Tabla 5) un

total de 6.11% de suplementos por política y constantes que se consideraron

importantes tener en cuenta para la obtención del tiempo estándar.

Page 33: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

24

Actividad Porcentaje de

P Aceptación

Porcentaje

aceptado

Porcentaje de

la jornada

laboral

Caminando 25.00% 50% 12.50% 3.11%

Almorzando fuera

del tiempo 19.64% 0% 0.00% 0.00%

Limpiando 16.96% 50% 8.48% 2.11%

Esperando-

Mirando 11.61% 0% 0% 0.00%

Llegada tarde 9.82% 0% 0% 0.00%

Problemas por

mantenimiento 8.93% 0% 0% 0.00%

Problemas de

calidad 3.57% 50% 1.78% 0.44%

Tomando

Refrigerio 2.68% 0% 0% 0.00%

Hablando 1.79% 100% 1.79% 0.45%

TOTAL 100.00% 250% 24.55% 6.11%

Tabla5 Suplementos por políticas y constantes encontrados en el Muestreo de

Trabajo

5.5. ESTUDIO DE TIEMPOS

Para realizar la toma de tiempos por cronómetro, se establecieron las operaciones y los

elementos que las componían. Cada operación fue dividida en elementos

representativos de la misma, con el objetivo de obtener un tiempo estándar más

preciso. Esto se hace para hacer una medición más efectiva del tiempo que permita

identificar aspectos como el Rating Factor y evitar sesgos en las tomas por ocurrencias

entre los diferentes elementos.

5.5.1. Definición del cronograma para estudio de tiempos

El estudio de toma de tiempos fue realizado en 4 días de trabajo de la empresa,

dos de ellos fueron días entre el período de Lunes a Viernes, y los otros dos

fueron tomados el día Sábado para tener una toma de tiempos que pudiera

determinar si la variación de días afectaba el mismo. El muestreo fue realizado

con un cronómetro digital y mediante método continuo.

En las operaciones que no son realizadas a diario, como las operaciones: Recibir

maíz, Recibir sal, Recibir Ácido Sórbico y Recibir Propionato de Calcio, los

tiempos fueron tomados en días diferentes a los 4 días programados, y se llevaron

a cabo en los días en los que la empresa informó que estas serían realizadas.

Page 34: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

25

5.5.2. Definición de parámetros para el estudio de tiempos

Debido a que la empresa tiene empleados en diferentes niveles de capacitación

(Niebel & Freivalds, 2009)se pueden observar empleados que por el tiempo de

experiencia en la empresa desempeñan la labor de forma rápida y otros que

debido a su proceso de inducción la realizan de forma más lenta y con algunas

complicaciones. Debido a esta variación se utilizó el Raiting Factor, como método

de calificación por velocidades, en donde dependiendo a la velocidad en que se

percibiera que el trabajador realizaba una labor se le otorgaba una calificación

correspondiente a su desempeño y que afectaba el cálculo del tiempo estándar.

Los criterios utilizados fueron:

Muy lento el movimiento: 80%

Lento el movimiento: 90%

Normal el movimiento: 100%

Rápido el movimiento: 110%

Muy rápido el movimiento: 120%

El rating factor tomado en cada observación por componente, debe ser

multiplicado por el tiempo cronómetro tomado en cada una de las observaciones

para que promediando estos tiempos, se pueda obtener el tiempo Normal de la

Operación, el cual debe ser validado estadísticamente. El suplemento constante

de 6.11% debe ser tenido en cuenta para el cálculo del tiempo estándar al igual

que la frecuencia de cada operación. Para esto, al tiempo normal se le es

disminuido el porcentaje establecido para suplementos constantes y este valor, se

multiplica por la frecuencia de la operación (Tabla 6) para lo cual fue obtenida la

frecuencia para el paquete de la referencia seleccionada, en este caso la

referencia Kokoriko.

De la misma forma que para el Muestreo de Trabajo, se realizó un análisis

estadístico (Tabla 6) para cada uno de los tiempos estándar de las operaciones y

componentes, en donde por medio de la prueba con T-Student se logró verificar

que el intervalo de la prueba, estuviera dentro del intervalo deseado. Se estableció

una confiabilidad del 90%, en donde se logró demostrar la confiabilidad de todos

los tiempos estándar de cada operación. Para el obtener los datos a comparar, se

toma la media, en este caso el tiempo normal promedio y se multiplica por 0,1

debido a la confiabilidad establecida para obtener el intervalo deseado. El

intervalo de la muestra es obtenido aplicando la siguiente fórmula:

Page 35: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

26

Tiempo normal promedio 35.78

Suplementos especiales 6.11%

Tiempo estándar 37.96896992

Tiempo estándar por frecuencia 1.265632331

Análisis estadístico

Observaciones Realizadas 20

Media 35.78

Desviación de Muestra 3.57

Confiabilidad 90%

Intervalo de Precisión Deseado 3.58

Valor t 1.328

Intervalo de Muestra 1.06

Tabla 6 Ejemplo análisis estadístico tiempo estándar

Como se puede observar (Tabla 6), el intervalo de la muestra (1.06) se encuentra

dentro del intervalo deseado (3.58), es decir que la muestra es estadísticamente

confiable.

5.5.3. Resultado estudio de tiempos

Las operaciones y sus respectivos componentes (Tabla 7) reflejan el tiempo

estándar de cada una de las operaciones. La cantidad en cada operación refleja el

volumen que actualmente es procesado en la operación cada vez que la misma es

realizada.

Operación Componentes Cantidad Tiempo

estándar (s)

Recibir Maíz Recepción del Proveedor 62.5 Kg 2.16

Descargue de maíz 62.5 Kg

Inspección de Calidad 62.5 Kg

Despacho del Proveedor 62.5 Kg

Recibir sal Recepción del proveedor 50 Kg 0.36

Descargue del bulto 50 Kg

Inspección de calidad 50 Kg

Despacho del proveedor 50 Kg

Recibir ácido

sórbico

Recepción del proveedor 25 Kg 0.11

Descargue del bulto 25 Kg

Inspección de calidad 25 Kg

Despacho del proveedor 25 Kg

Recibir propionato Recepción del proveedor 25 Kg 0.10

Page 36: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

27

de calcio Descargue del bulto 25 Kg

Inspección de calidad 25 Kg

Despacho del proveedor 25 Kg

Dosificar y unificar Preparación de bolsa 1 unidad 2.45

Dosificación de ácido

sórbico

1 unidad

Dosificación de propionato

de calcio

1 unidad

Dosificación de la sal 1 unidad

Subir conservantes 20 unidades

Preparar maíz Subir bulto 62.5 Kg 1.46

Introducir maíz a la olla 62.5 Kg

Lavar Lavar 1 bulto de maíz 62.5 Kg 0.47

Dosificar maíz Tomar colador, recoger

maíz, pasar maíz a olla

31.25 Kg 0.12

Cocinar Cocción de ½ bulto de

maíz

31.25 Kg 264.15

Filtrar Filtrar ½ bulto de maíz 31.25 Kg 6.43

Moler Llevar maíz a molino 31.25 Kg 27.12

Moler 62.5 Kg

Mezclar Transportar masa de

molino a mezcladora

5 Kg 6.26

Mezclar en mezcladora 50 Kg

Transportar masa de

mezcladora a mesa de

amasado

5 Kg

Amasar en mesa 12.5 Kg

Transportar de mesa de

amasado a mesa de

armadora

12.5 Kg

Aplanar Aplanar 1 dosificación de

masa

12.5 Kg 5.35

Moldear Moldear 1 dosificación de

masa

12.5 Kg 9.57

Asar Asar 0.04 Kg 23.75

Enfriar Enfriar 0.035 Kg 24.23

Recibir bolsa Recibir la bolsa de

polipropileno

1 unidad 0.0087

Etiquetar Etiquetar 1 unidad 5.97

Empacar Empacar 1 paquete de

arepa

0.84 Kg 21.16

Page 37: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

28

Embalar Embalar 0.84 Kg 3.07

Congelar Congelar 0.84 Kg 418.73

Tabla 7 Tiempos estándar de producción

6. ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION

Como resultado de las herramientas macro, la toma de tiempos, el muestreo de trabajo

y la observación directa, se pudieron obtener algunos puntos específicos que

ameritaban la realización de un estudio a fondo para la generación de alternativas de

forma concreta. Estos aspectos fueron estudiados de forma detallada y a su vez se

realizó la recolección de datos que pudieran dar conclusiones concretas.

6.1. ROTACIÓN DE PERSONAL

Uno de los aspectos a analizar es la rotación de personal de la empresa, para ello

fueron obtenidos el número de ingresos, número de retiros de personal y el número

promedio de personas en planta. Para el cálculo del indicador se utilizó la siguiente

fórmula (Humanos):

En donde:

A = Admisiones de personal.

D = Salidas de personal.

EM = Promedio efectivo de personal en el periodo.

Para lo cual en la empresa se obtuvo:

Aunque el intervalo de aceptación del índice de rotación no está establecido de forma

genérica, se encuentra que preferiblemente (Hernandez, 2011) este se debería

encontrar entre el 5% y el 15%. Como se puede analizar, el índice de rotación para el

periodo estudiado se encuentra fuera del intervalo que aconsejan como permisible, lo

que lleva a proponer un análisis más profundo sobre el panorama de riesgo y ambiente

laboral al que el empleado de planta está sometido durante su jornada laboral.

Esta situación durante el último año ha dejado ver como el proceso productivo se puede

ver afectado, debido a que el tiempo de capacitación se ha disminuido por la misma

situación y la mano de obra no es en su totalidad capacitada para la labor. Así mismo,

los tiempos de producción no están en el estándar requerido por la empresa, generado

en su gran mayoría horas extras injustificadas.

Page 38: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

29

6.2. PANORAMA DE RIESGOS DEL OPERARIO

Para la realización del análisis de los riesgos (ICONTEC International, 2011), fue realizada una matriz de identificación de peligros

del área de producción (Anexo3), en donde se puede describir la clasificación del riesgo y la posible mitigación que se le podría

proponer a la empresa. Los resultados obtenidos, dieron como resultado que de los 10 riesgos detectados, todos se encuentran en

el área de cocina, 6 en el área de aplanado-moldeado y 5 en el área de empaque, lo que llevo a concluir la importancia de la

intervención en las condiciones del área de cocina, razón atribuible para la alta rotación de personal de la empresa y motivo por el

cual se pueden generar alternativas para la mejora de la misma.

Descripción Clasificación Nivel de riesgo o

intervención

Interpretación del NR

Aceptabilidad del riesgo

Área

El área de molinos y cocina es un área húmeda la cual por la naturaleza del material liquido (agua-masa) hace incrementar la posibilidad de caída.

Peligro de condiciones de seguridad - riesgo locativo

480-360 II NO Cocina

La empresa trabaja en un gran número de sus procesos bajo temperaturas muy altas que expone a sus operarios a riesgos de quemaduras en antebrazo y manos. Algunos de los riegos son quemaduras con marmitas, hornos, planchas de asado y ollas.

Peligro de condiciones de seguridad - riesgo mecánico por manipulación de elementos calientes

2400-1440 I NO Cocina y asado

y moldeado

Page 39: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

30

Teniendo en cuenta el embalaje de algunas MP, el peso que representan y que adicional se debe subir a un segundo nivel la carga, claramente es un riesgo de lesión para los trabajadores.

Peligro biomecánico-riesgo por postura y esfuerzo

1200-600 I NO Cocina

Los cables de la gran mayoría de las maquinas se encuentran completamente expuestos sobre el piso del área de trabajo, haciendo posible que el empleado sufra un accidente eléctrico al pisar uno de estos o que cuando el piso se encuentre mojado, esto pueda llegar a causar accidentes más severos.

Peligro de condiciones de seguridad - riesgo eléctrico

4000-2040 I NO Todas las

áreas

En máquinas tales como el molino que intervienen en el proceso no se cuenta con guardas de protección en los mecanismos expuestos en movimiento.

Peligro de condiciones de seguridad - riesgo mecánico

4000-2040 I NO Cocina

En el área de molienda en donde el molino es la herramienta principal, se requiere que el operario para el ingreso del maíz a la maquina tenga que realizar un movimiento cuya postura requiere que este sobre el nivel del hombro.

Peligro biomecánico-riesgo por postura sobre el nivel del hombro

2400-1440 I NO Cocina

Debido a las altas temperaturas manejadas en la mayoría de los procesos, la planta presenta un estrés térmico visible en todas las áreas.

Peligro físico por riesgo de temperaturas extremas de calor

1000-600 I NO Todas las

áreas

Page 40: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

31

La empresa actualmente trabaja un turno el cual algunas veces es suficiente para el cumplimiento de los pedidos, como otras veces no lo es, haciendo que la jornada se extienda hasta 12 horas. Esto produce una labor con muchas horas extras, pocos descansos y trabajo nocturno.

Peligro psicosocial por riesgo a la jornada de trabajo

1000-600 I NO Todas las

áreas

La labor de los empleados es en postura de pie todo el día, y el cambio de postura es ocasional, en donde el cambio es cuando se camina.

Peligro biomecánico-riesgo por postura prolongada (de pie).

1000-600 I NO Todas las

áreas

La labor realizada en todas las áreas es de carácter repetitivo en la muñeca.

Peligro biomecánico-riesgo por movimiento repetitivo.

1000-600 I NO Todas las

áreas

Tabla 8 Resumen matriz de riesgo producción arepa tipo pincho

Page 41: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

32

6.3. ANÁLISIS DEL INDICE DE IMPRODUCTIVIDAD DEL MUESTRO DE TRABAJO

En el Muestro de Trabajo se pudo analizar cómo debido a la falta de control en el

horario de entrada, en la toma del refrigerio y en la hora de almuerzo, los operarios

ingresaban en horas distintas a las acordadas. Los porcentajes fueron: 19.64% cuando

se almorzaba fuera de tiempo, 2.68% cuando se tomaba el refrigerio en un horario no

acordado y del 9.82% por llegadas tarde, para un total de 32.14% de las actividades

improductivas.

Al preguntar a la gerencia sobre las medidas de control tomadas para prevenir o

informar de estas conductas a sus operarios, fue comunicado que no se hacía nada al

respecto aparte de llamadas de atención verbales, las cuales en muchos casos no eran

efectivas. Por esta razón se realizó un estudio más a fondo con los empleados

utilizando la herramienta de los 5 porque (Tabla 9). Las razones atribuibles a la

problemática fueron expresadas en cada iteración del método para poder llegar a una

causa principal

Análisis de problemas de improductividad detectados

¿1 Por que? ¿2 Por que? ¿3 Por que? ¿4 Por que? ¿5 Por que?

Las personas

no acatan las

normas y

reglas

establecidas

por la

empresa.

(Horas de

entrada,

horario de

almuerzo y

refrigerio).

Las reglas no

son

comunicadas

con claridad, ni

se les son

puestas

consecuencias

por

incumplimiento.

En caso de

exigir en

mayor medida,

se podría

producir

deserciones

más fácilmente

por parte del

personal.

Las

condiciones de

trabajo no son

favorables ni

estimulan un

ambiente de

trabajo

agradable, lo

que ocasiona

agotamiento

físico en el

personal,

haciéndolo

susceptible a

renunciar ante

situaciones o

problemas

presentados

en el trabajo

que aumenten

demanda de la

empresa hacia

Los riesgos y

el ambiente de

trabajo no son

los adecuados

en la planta de

producción

para la

realización de

la labor.

Page 42: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

33

el empleado.

Tabla 9 Análisis de 5 porque para los porcentajes de improductividad

6.3.1. Análisis de los mantenimiento preventivos y correctivos

Otro aspecto encontrado en el muestreo de trabajo, fue un porcentaje de 8.93% del

total de los improductivo en problemas a causa del mantenimiento. Estos

problemas hacen referencia a situaciones en donde los insumos requeridos para la

ejecución de la labor, tales como plástico para la banda transportadora de la

armadora, cinta para sujetar el plástico, cinta encintadora para el empaque y

elementos necesarios como herramienta de mano para el cambio de moldes de la

armadora y similares, no se encontraban en el lugar correcto o en su defecto no

existían en el inventario. La causa encontrada a esta situación fue la carencia de

inventario del material utilizado, lo que genera agotados como se pudo observar en

el muestreo.

6.3.2. Análisis de los recorridos de planta

Un aspecto importante a observar, fue el porcentaje de 6.22% del tiempo total de la

jornada laboral que el personal utiliza desplazándose, es por esto que aunque fue

analizado y aceptado el 50% del mismo, se realizó un estudio a profundidad de lo

que provocaba este tiempo y las razones por las que los operarios requerían

caminar y desplazarse de sus puestos de trabajo. Para ello fue realizado un

Diagrama de Recorrido (Anexo 1). En este, fue visible el cruce de los recorridos en

el área de cocina y de aplanado-moldeado, al igual que los recorridos necesarios

entre el cuarto de materia prima y el área de inicio de proceso, lo que deja evidente

la necesidad de plantear alternativas de mejora que contribuyan a mejorar la

distribución de las áreas y a disminuir la distancia y tiempos implicados en el

desarrollo de la labor.

Una de las oportunidades de mejora obtenidas en el Diagrama de Recorrido, fue la

repetición de lugares de almacenamiento, lo que ocasionaba una disminución del

espacio disponible en planta, este es el caso del almacenamiento realizado

después de la operación de mezcla y antes de la operación de aplanado-moldeado,

en donde la empresa tiene establecido dos lugares de almacenamiento debido a la

distancia entre estas dos áreas. A su vez, fue analizada la poceta del área de

cocción, la cual no es utilizada en ninguna operación, pero ocupa 1 m2 de espacio

en el área. Estas alternativas y las problemáticas a profundidad son expuestas en la

siguiente sección.

6.3.3. Análisis de la maquinaria y tecnología utilizada

Al realizar la observación directa, se encontró que la tecnología utilizada para la

cocción requería de una actualización tecnológica. La empresa actualmente cuanta

Page 43: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

34

con 6 ollas de cocción y una marmita. Sin embargo en promedio, la marmita

produce tan solo el 20% del maíz requerido para toda la producción mientras que

las ollas producen el 80%. Esto se debe a que la instalación de gas natural

realizada para la instalación de la marmita no fue la adecuada, debido a que el

tiempo ofrecido por el fabricante de la marmita fue de 4 horas con una capacidad

de 125 Kg, y actualmente el tiempo de cocción es de 10 horas en promedio. Para la

olla, la capacidad es de 31.25 Kg y el tiempo de cocción era de 2.5 horas en

promedio antes de la instalación de la marmita, sin embargo desde la instalación de

la marmita el tiempo de cocción aumentó a 3 horas, dejando en evidencia que la

capacidad de la red de gas no da abasto para el consumo que actualmente tiene el

área. Las ollas por su lado están en un estado de deterioro y el sistema como deja

en evidencia en análisis de los riesgos (Tabla 8) no es el adecuado para el operario

y para la continuidad del proceso, ya que solo proceso la mitad del bulto de maíz.

Los transportes realizados en el área de cocción, son realizados en su mayoría de

forma manual, lo que ocasiona que esta zona requiera una mejora que involucre

incremento en las condiciones aceptables del trabajador, lo cual posiblemente

involucre la actualización de la tecnología actual de la empresa.

En el sistema de asado, se observó que la lubricación de la banda transportadora

del horno es realizado por el operario manualmente, para lo cual se hace necesario

un sistema en el cual el operario no realice una intervención constante ya que un

contacto directo podría ocasionar quemaduras de segundo y tercer grado. Además

de esto, la lubricación es realizada con margarina, lo que ocasiona un desperdicio

constante y producto no conforme, ya que la arepa toma color amarillo en la

superficie, impidiendo que la misma sea empacada. Otra de las observaciones con

respecto al horno, fue la falta de establecimiento de los parámetros de

funcionamiento con respecto a la velocidad, ya que el controlador de la velocidad

esta en un lugar en donde los operarios la pueden modificar sin ningún criterio

estándar.

En la operación en donde se lleva a cabo el traslado de maíz del proceso, este es

realizado del primer piso al segundo piso por los operarios, los cuales deben

realizar la carga de un bulto de 62.5 Kg, superior al límite para hombres establecido

de 25 Kg (National Institute for Occupational Safety and Health , 1994), lo cual hace

necesario reemplazar el método utilizado con un elemento mecánico que pueda

contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales.

6.3.4. Análisis de las operaciones

Con las Gráficas de flujo de proceso (Anexo 4) se pudo analizar cada una de las

operaciones del proceso, para lo cual se analizo en general la carencia de una

definición de operaciones por operario, lo que causa que estos no tengan un puesto

de trabajo fijo durante su jornada sino que realicen funciones cruzadas en otras

Page 44: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

35

áreas de proceso. Aunque la empresa tiene manuales de funciones, estos no hacen

parte de las capacitaciones aún cuando deberían ser una herramienta primordial.

La operación de lavado y mezclado fueron analizadas profundamente en cuanto al

valor agregado al proceso, en donde fue encontrado que la operación de lavado era

necesaria únicamente para retirar la tusa, para lo cual no era necesario realizar el

cambio de agua que se realizaba ni llevarla a cabo en otro elemento

separadamente. Así mismo, para operación de mezclado fue encontrado que esta

operación no agregaba ningún tipo de valor al producto.

Analizando la operación de cocción, fue encontrado que no se es cumplido el

tiempo estándar establecido por la empresa. Muchas veces el maíz es dejado

mucho más tiempo del permitido ya que el operario del área está ocupado en otras

labores o porque el operario considera que este maíz requiere de más o menos

tiempo según el criterio del mismo generando una falta de estandarización en

donde la masa puede estar “blanda” o “dura”, afectando en gran medida la

ejecución de las actividades próximas tales como aplanado-moldeado y empaque.

Page 45: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

36

7. GENERACION DE ALTERNATIVAS

7.1. PROPUESTA DEL ANÁLISIS DIRECTO AL REALIZAR LA TOMA DE TIEMPOS Y EL MUESTREO DE TRABAJO

Al realizar la toma de tiempos, por medio de la observación directa y de entrevistas realizadas a los operarios generaron algunas

propuestas de mejoramiento a las cuales se les fueron dadas posibles soluciones de mejora como se puede analizar en la Tabla 10.

Problema detectado Explicación y/o consecuencias Solución propuesta Beneficios

El sistema de cocción

de las seis (6) ollas,

es un sistema que

requiere de

actualización

tecnológica.

El sistema de cocción es realizado

con estufas de gas lo que provoca

que el consumo de gas natural sea

alto y no focalice la energía, por esta

razón los escapes de gas alrededor

de la olla no permiten que la cocción

sea realizada de forma segura para el

trabajador.

Cambiar las ollas por marmita.

Este sistema igualmente

alimentado con gas natural,

pero con un espacio de aceite

térmico, es una forma de

cocción rápida y segura que

tiene mayor capacidad y

además es volcable.

El sistema de la marmita

permite la conservación de

energía y cocción segura. Se

puede ahorrar espacio de

planta y disminuir el consumo

de gas.

La lubricación

utilizada para la

banda transportadora

del horno, es

realizada con

margarina, no se

tiene lubricante

industrial.

Para poder utilizar la mantequilla

como lubricante es necesario

derretirla lo que causa desorden en

las operaciones de planta, además de

esto el piso por el derrame

ocasionado tiene un alto riesgo de

causar caída. Como no hay una

cantidad ni dosificación establecida la

arepa se mancha de coloración

amarilla causando producto no

conforme en empaque.

Utilización de un lubricante

industrial especializado cuya

aplicación sea realizada con un

“rodillo loco” el cual conservaría

la dosificación necesaria.

Disminución de producto no

conforme para reproceso,

aprovechamiento de la

capacidad del horno y banda

de enfriamiento con producto

apto para empaque,

disminución de margarina

desperdiciada como lubricante

en maquinas y reducción de

peligro físico, riesgo a

temperaturas extremas.

Page 46: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

37

La manipulación del

maíz y del agua

caliente después de

cocción genera un

peligro físico, riesgo

por temperaturas.

Se pueden causar accidentes

laborales de quemaduras con

elementos calientes.

Cambio del sistema de filtrado

del proceso, por desagüe

automático.

Disminución del riesgo y

aumento de la productividad y

tiempo de la operación de

filtrado.

Falta especificación

del proceso y fijación

del puesto de trabajo.

El operario rota sin saber que puesto

le corresponde y rota constantemente

durante el día.

Fijación de puestos de trabajo

semanales y documentación de

los procesos con divulgación y

capacitación.

Disminución de suplementos

especiales en la labor y

autonomía por parte del

operario sin requerir continúa

supervisión.

No hay comunicación

estructurada sobre la

producción del día a

los operarios de

planta.

El personal no sabe cuál será la

producción o el orden de producción

ocasionando demoras de entrega de

pedidos a logística.

Colocación de un tablero de

producción en planta en donde

el Gerente de Operaciones

comunique con un día de

anterioridad la producción y el

orden de la misma.

Disminución de tiempos de

espera por parte de los

operarios, aguardando por la

orden de producción, o en

otros casos, la disminución de

errores de producción e

incumplimiento de pedidos.

No hay parámetros

establecidos de

tiempo para la

cocción del maíz,

este se define

subjetivamente.

No se sabe cuál es el tiempo de

cocción del maíz, ocasionando

diferentes términos de cocción en el

mismo, lo que ocasiona problemas en

el proceso por “masa muy blanda” o

“masa muy dura”.

Establecimiento de un tiempo

estándar para cocción por

medio de una alarma instalada

sobre cada olla con el objetivo

de controlar el tiempo y lograr

un estándar.

Disminución de consumo de

gas innecesario cuando el

maíz ya esta cocinado y la olla

sigue prendida. Disminución

del tiempo de espera del maíz

para empezar proceso más

rápido. Eliminación de

quemaduras en la olla cuando

el maíz permanece más

tiempo del deseado.

Estandarización de la

Page 47: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

38

contextura de la masa en el

proceso.

No hay velocidad del

horno y la banda de

enfriamiento

establecida.

La arepa se quema en el proceso de

asado ya que al disminuir la velocidad

no se es cambiada la intensidad de

asado. No se da cumplimiento al

tiempo estándar.

Estandarización del tiempo del

horno y limitación de acceso al

controlador de velocidad para

evitar alteración en la misma.

Cumplimiento del tiempo

estándar de las operaciones

de asado, enfriamiento y

empaque. Disminución de

producto no conforme.

La labor de limpieza

es realizada en

horarios no

establecidos durante

el proceso.

La limpieza entorpece la realización

de otras labores, además que puede

causar contaminación al barrer zonas

en proceso.

Fijación de horarios de limpieza

en los que cada trabajador

pueda limpiar su área a medida

que desarrolla su labor durante

la jornada.

Disminución de suciedad en

áreas y creación de conciencia

de auto cuidado de zona de

trabajo.

La jornada de trabajo

de la empresa es de

7:00 am a 6:00 pm

completando hasta

11 horas de trabajo,

de lo cual se da

media hora de

almuerzo. Sin

embargo, esta

jornada para el

trabajador que llega

temprano a las 6:00

am para ordenar el

área su jornada se

extiende a 12 horas.

Los operarios

trabajan de Lunes a

Las horas de trabajo exceden en la

mayoría de los casos la jornada

laboral legal permitida. Sin embargo

la gerencia asegura que los tiempos

empleados para producción son

exagerados e injustificados ya que los

operarios quieren que las horas extra

sean parte del sueldo.

Se propone realizar un balanceo

de línea del sistema propuesto

para poder analizar la

colocación de dos turnos o en

su defecto la mejora del proceso

podría ser suficiente para esta

problemática.

Mejora de las condiciones de

trabajo del operario para

reducir el índice de rotación de

personal en la empresa y así

poder estandarizar y mejorar

los procesos.

Page 48: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

39

Sábado.

Los insumos y las

herramientas

requeridas para el

proceso no están

disponibles en

lugares establecidos

y de fácil acceso.

Debido a la falta de control sobre los

insumos y las herramientas, la

gerencia tomo la decisión de tener

todo almacenado en la oficina, lo que

implica que para cada requerimiento

que se tenga durante el día, la

persona tenga que subir a la oficina

para que se lesea entregado el

material

Establecer un lugar en la planta

en donde se encuentre este tipo

de material e igualmente

destinar un responsable de este

material, de tal forma que esta

persona administre y responda

por el material.

Ahorro en tiempos de

desplazamiento y disminución

de los tiempos de set-up para

la maquinaria y el proceso.

El área de cocción es

un punto productor de

calor para toda la

planta y no hay medio

de extracción.

El calor se concentra en toda la planta

y no hay ningún sistema de extracción

de calor.

Instalación de un sistema de

extracción de aire en los puntos

en donde más concentrado esta

el calor.

Se mejoran las condiciones de

trabajo del personal.

El panorama de

riesgo para los

operarios del área de

cocción muestra una

exposición alta a

peligros que

requieren de

intervención

inmediata.

Muchas de las operaciones realizadas

en el área de cocción son de forma

manual, lo que hace necesaria una

mejora del área que permita una

ambiente seguro para los

trabajadores y mejore el desempeño

de las operaciones.

Propuesta de mejoramiento

para la distribución y uso del

área de cocción, que permita el

desarrollo de las operaciones de

forma segura.

Se mejoran las condiciones

del trabajo del personal y el

desempeño de las

operaciones.

Tabla 10 Propuestas de mejoramiento observadas en toma de tiempos y muestreo de trabajo

Page 49: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

40

7.2. PROPUESTAS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS MACRO

Para poder analizar a profundidad las problemáticas presentadas en el proceso de producción se hizo uso de herramientas macro

tales como Diagrama de Operaciones (Anexo 5), Graficas de Flujo (Anexo 4) y Diagrama de Recorrido (Anexo 1). Las propuestas

de mejoramiento fueron planteadas en la Tabla 10 con las soluciones fruto de lluvia de ideas y encuestas real izadas a los

involucrados en el proceso.

Problema detectado Explicación y/o consecuencias Solución propuesta Beneficios

El área de cocción

presenta cruce en los

recorridos requeridos

por las diferentes

operaciones, además, el

espacio en la misma no

es el suficiente para

poder ejecutar la labor.

Esta área presenta la rotación de personal

más alta de la empresa debido a las altas

temperaturas que en esta se manejan.

Las operaciones son en su mayoría

manualmente realizadas y representan un

alto riesgo para el operario.

Proponer una nueva

ubicación de los elementos

del área de cocina, para

mejorar las condiciones del

área de trabajo.

Al realizar la reubicación de

planta, se pueden

solucionar varios problemas

detectados en producción,

para de esta forma mejorar

a su vez las condiciones del

área.

La operación de mezcla

no agrega valor a la

operación.

La operación ocasiona almacenamientos

en el área de cocina y es realizada sin

propósito alguno.

Eliminación de la operación

de Mezcla.

Disminución del tiempo total

del proceso.

El almacenamiento de

masa entre la operación

de mezcla y la de

Aplanado-Moldeado es

realizado en dos

lugares.

El almacenamiento es realizado en dos

mesas diferentes debido a la distancia

entre las áreas, por lo consiguiente es

necesario hacer un transporte de masa

para surtir de producto en proceso a la

siguiente estación.

Acercamiento de la línea de

producción de arepa tipo

pincho al área de cocina

para reducir la distancia

recorrida y el tiempo

destinado a ello.

Ahorro de espacio y tiempo

en la operación.

La poceta de lavado en

el área de cocina no es

utilizada en ningún

El espacio destinado al lavado de

utensilios desde un principio, no es

utilizado debido a las normatividades de

Eliminación de la poceta de

agua.

Aumento en el área

disponible de cocina para la

ejecución de la operación.

Page 50: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

41

proceso. alimentos que han cambiado en los años.

La etiquetadora de bolsa

está alejada del área de

empaque principal.

La etiquetadora está ubicada en un área

alejada de la zona en donde es utilizada.

Para realizar la operación de etiquetado

es necesario desplazarse a un área

diferente aún cuando las bolsas son

utilizadas en empaque.

Acercamiento y ubicación

de la etiquetadora y mueble

de almacenamiento de

bolsas cercanas al área de

empaque.

Disminuir el desplazamiento

realizado.

El desplazamiento de

maíz es realizado de

forma manual del primer

a segundo piso.

Se puede ocasionar caídas de primer y

segundo nivel. La operación es realizada

en varias ocasiones al día.

Colocación de un ascensor

en donde se pueda realizar

el transporte de maíz al

área de cocina y creación

de un área de

almacenamiento de bultos

de maíz temporal para

almacenar lo que será

procesado en un lote.

Mejoramiento de las

condiciones laborales de

los empleados del área, ya

que el levantamiento

realizado no es permitido

por ser de 62.5 Kg.

La operación de lavado,

es una operación que

genera un desperdicio

que podría ser

reutilizable. Para realizar

esta operación es

necesario agregar

aproximadamente 40 L

de agua para lavar 62,5

Kg de maíz, los cuales

son desechados

después de ser

realizada la operación.

La operación de lavado tiene como

objetivo la eliminación de impurezas

naturales del maíz, como es el caso de la

tusa, en donde esta es retirada cuando el

maíz es mezclado manualmente, ya que

esta flota en el agua. El agua resultante

queda con partículas de harina las cuales

recubren el grano de maíz, dando una

coloración blanca al agua, pero no

afectando sus características. Esta agua

resultante podría ser utilizada en el

proceso de cocción ya que debido a que

el proceso es realizado hasta punto de

Se propone realizar la

operación de lavado en el

mismo elemento utilizado

para la cocción con el

objetivo de reutilizar el agua

de la operación de lavado y

eliminando a su vez la

operación de dosificar.

Se podría tener un ahorro

del espacio de planta al

eliminar la tolva

actualmente utilizada.

Además de esto se obtiene

un ahorro de agua y del

tiempo de la operación.

Page 51: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

42

Para continuar con el

proceso en la operación

de cocción es necesario

agregar otros 40 L de

agua por cada 62,5 Kg

de maíz para realizar la

operación.

ebullición, los microorganismos mueren

sin afectar el grado de sanidad del

material.

El transporte del maíz

después de la operación

de filtrado a la operación

de molienda, es

realizado con baldes y

contenedores, los cuales

dificultan la operación y

ponen en riesgo al

empleado.

El operario debe transportar 75 Kg

resultantes de maíz después de cocción

en cargas de 5 Kg aproximadamente de

forma manual al molino, para continuar

con el proceso. Este levantamiento de

carga es realizado por encima de los

hombros lo que representa un peligro

biomecánico, riesgo por manipulación de

cargas (Tabla 8).

Instalar un descargue de

maíz por gravedad del

sistema de cocción al

molino, de tal forma que el

operario no tenga que

manipular el maíz de forma

manual sino hacer el

volcamiento natural de la

marmita.

Se mejorarían las

condiciones de trabajo del

operario y se disminuiría el

tiempo de la operación.

El transporte de la masa

de la operación de

mezclado a Aplanado-

Moldeado, debe hacerse

de forma manual, lo que

aumenta la distancia

recorrida y el tiempo de

la operación ya que se

debe realizar en

repetidas ocasiones.

El transporte de la masa se hace de forma

manual, en donde el operario tiene la

capacidad de transportar 1 (una) porción

de masa, sin embargo por 1 Olla de maíz,

salen resultantes 15 porciones

aproximadamente, lo que significa que

para surtir la Armadora con 1 (un) fondo

de maíz se requiere realizar el recorrido

15 veces. Además, debido a otras

operaciones que implica el área de cocina,

la armadora queda desabastecida de

masa y esto ocasiona demoras.

Utilización del carro en

donde el molino deposita la

masa, como sistema de

transporte masivo y punto

de almacenamiento de la

masa en la Armadora.

El transporte de disminuiría

de 15 veces a una sola vez

y se evitaría que la

Armadora quedara sin

masa para el proceso.

Tabla 11 Propuestas de mejoramiento análisis de herramientas macro

Page 52: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

43

8. DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE INVENTARIOS

La empresa Productos y Arepas de mi Tierra Ltda., no cuenta con ningún sistema o

proceso específico para el control de inventarios. Al estar certificada la empresa en ISO:

9001, esta tiene el deber de realizar controles específicos sobre el consumo de materia

prima que contribuyan al control de lote, características organolépticas, fecha de

vencimiento y cantidad. Así mismo el producto terminado debe tener controles de lote y

fecha de vencimiento que contribuyan con la trazabilidad del producto. Es por esto que

la empresa cuenta con formatos manuales cuyo propósito es cumplir con este

requerimiento.

Para el control de materias primas, la empresa utiliza el formato Consumo de Materias

Primas (RG-PC-004) (Anexo 6). Este formato contiene el registro de los consumos de

materias primas por día de cada una de las materias primas que la empresa utiliza. El

registro es diligenciado por el Gerente de Operaciones al sumar las cantidades que

durante el día los operarios han subido a planta.

D

I

A

MATERIAS PRIMAS

QU

ES

O (

K)

LO

TE

MA

RG

AR

INA

(K

)

LO

TE

SA

L (

K)

LO

TE

SA

L D

E A

DIT

IVO

(K

)

LO

TE

AZ

UC

AR

(K

)

LO

TE

MA

IZ (

K)

LO

TE

AC

IDO

S

OR

BIC

O (

K)

LO

TE

P

RO

PIO

NA

TO

DE

CA

LC

IO (

K)

LO

TE

GL

UC

OS

A

(K)

LO

TE

AL

MID

ON

D

E Y

UC

A (

K)

LO

TE

E

NC

AR

GA

DO

DE

EM

PA

QU

E

VE

RIF

ICA

DO

PO

R

Al realizar un análisis y entrevistas a los involucrados en el proceso, se llegaron a

conclusiones y oportunidades de mejora importantes de destacar:

La empresa no tiene las formulaciones de cada una de sus referencias, razón

por la cual no conocen realmente cual debe ser el consumo teórico de

producción, haciendo imposible cualquier análisis comparativo u obtención de

mermas.

Las cantidades consumidas de materias primas no son controladas

frecuentemente, lo que ocasiona incumplimiento de la formulación establecida

generando faltantes y sobrantes, lo que significa que cuando hay un sobrante, el

consumo de materia prima fue superior al establecido y cuando hay faltante el

consumo en el proceso fue inferior al de la formulación. Se puede ver la

variación constante de la formulación con cantidades significativas de materia

prima, como es el caso del maíz blanco, el cual tuvo un sobrante de 5292,9 Kg y

un faltante de 3888,7 Kg en el periodo de Julio de 2012 a Enero de 2013. Estos

Page 53: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

44

datos fueron obtenidos comparando las compras de materia prima y los

consumos de la misma, lo que indica que la empresa no pudo tener control a

diario de los consumos, generando variaciones diarias desconocidas para su

control (Gráfico 3).

Gráfico 3 Mermas de materia prima Julio 2012-Enero 2013 (Kg)

Para el control del inventario de materias primas, se hace obligatorio el conteo

manual de todo el inventario existente cuando esto sea necesario. La empresa

actualmente lo realiza una vez al mes para el cierre contable, lo que evidencia el

descontrol y pérdida que se puede estar ocasionando.

Para realizar la compra de cada materia prima es necesario esperar hasta que la

misma se termine, ya que durante el mes no se tiene ningún conocimiento de la

cantidad existente. Esto ocasiona traumatismos en producción, ya que se debe

esperar hasta que la materia prima llegue a la empresa o lleva a la utilización de

materia prima comprada a proveedores no seleccionados por la empresa.

Para el control de la cantidad de bolsa, que es una de las materias primas que

se compra en mayor cantidad y por tanto la compra es realizada en periodos

más grandes, para ello es utilizado el formato de Control de Inventarios para

material de empaque (RG-PC-003) que puede ser consultado en (Anexo 7), en

donde se registra a diario el consumo por cada una de las referencias de bolsa,

con el objetivo de controlar su consumo (Tabla 12).

AÑO MES

DIA

EN

TR

AD

A

SA

LID

A

SA

LD

O

1

2

3

MAIZ BLANCO

SAL

ACIDO

SORBICO

PROPIONATO DE

SODIO

MARGARINA

AZUCAR

QUESO

ALMIDON

MAIZ SANCOCHADO

SALVADO

LINAZA

AJONJOLI

AVENA

PANELA

FALTANTE 3888,7 140,7 22,2 14,5 142,9 284,6 1496,7 91,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SOBRANTE 5292,9 159,2 28,9 20,3 760,8 108,8 106,3 12,8 11,2 12,3 8,5 3,6 16,0 15,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Po

rce

nta

je

Mermas de materia prima de Julio de 2012 a Enero de 2013 (Kg)

Page 54: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

45

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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26

27

28

29

30

31

TOTAL

Tabla 12 Extracto de Control de inventarios para material de empaque

Lo que se puede analizar del control que se tiene sobre el material de empaque, es la

falta de control sobre el consumo del mismo, ya que no se sabe si la bolsa utilizada fue

la correcta o en caso de colocar el mismo número de producto terminado, no se tiene en

cuenta la bolsa desperdiciada en el proceso de etiquetado y empaque, lo que hace aún

más difícil detectar los desperdicios y por ende la cantidad que se tiene real en el

inventario. Esto ocasiona que la bolsa logre agotarse antes de solicitar pedido al

proveedor y debido al Lead Time que estos tienen, producción empaca el producto en

bolsa de otra referencia para poder ofrecer el producto.

El formato Control de Producción e inventario de Producto Terminado (RG-PC-002)

(Anexo 8), es un registro diligenciado por el Gerente de Operaciones, los campos del

registro son diligenciados cada fecha de producción (Tabla 13).

Page 55: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

46

FECHA:

REFERENCIA

INV

EN

TA

RIO

FO

ND

OS

LO

TE

PR

OD

UC

CIO

N

KIL

OS

DE

PT

O

NO

CO

NF

OR

ME

AREPA CUADRADA

BANDEJA X 30

BUÑUELO

COLEGIO X 70g

COLEGIO X 80g

FRISBY

FRISBY GRUESA

GRANDE X 10

GRANDE X 10

AMARILLA

GRANDE X 5

INTEGRAL

KOKORIKO

PINCHO X 12

PINCHO X 20

PIZZA

QUESO ALPINA

QUESO DELGADA

QUESO NORMAL X 5

QUESO VACIO

RELLENAR

SODIMAC

TACO QUESO

YUCA

YUCA SODIMAC

Tabla 13 Extracto del formato Control de producción e inventarios de producto

terminado (RG-PC-002)

Los problemas detectados en el sistema de control utilizado por medio del uso del

formato anterior (Tabla 13) son:

Aunque el campo de inventario de producto terminado esta en el formato, este

no es diligenciado, ya que para ello es necesario realizar un inventario manual

de todo el producto terminado en la fábrica, lo que dificulta y hace dispendioso

controlar las existencias diariamente.

Page 56: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

47

El rendimiento de la materia prima con respecto al producto terminado no es

controlado, debido en gran parte a la falta de formulación de todas las

referencias.

Por la falta de comunicación entre áreas, cuando el Gerente de Operaciones

llega, las rutas de despacho de la empresa ya han sido cargadas y este

desconoce la cantidad que fue entregada para venta, al igual que la cantidad

entregada el día anterior a la empresa cuando las rutas terminaron su labor. Es

por esto que producción hace supuestos en su mayoría erróneos que causan

sobre-producción o faltantes.

La orden de producción por parte de gerencia para los pedidos realizados

telefónicamente o institucionales es realizada de forma escrita en un formato,

sin embargo, el procedimiento no es cumplido en su totalidad, lo que ocasiona

olvidos por falta de la persona encargada de realizarla, razón por la cual se

recurre a realizarla de forma informal, como por ejemplo, verbalmente.

Como se puede analizar, la empresa requiere con urgencia un sistema de información y

un proceso establecido que permita controlar los inventarios de forma segura y

eficiente. La propuesta se realizará basada en la propuesta de un sistema de

información que permita el intercambio de los datos de forma efectiva, eliminando las

operaciones con reportes en papel, cuyos datos no pueden ser explotados de forma

eficiente ya que se requiere de múltiples operaciones manuales. Así mismo, se tiene

como objetivo lograr una comunicación entre las áreas de la empresa que pueda

favorecer el funcionamiento a nivel operativo no solo en producción sino en el área

gerencial y de logística. La propuesta de un sistema de control de inventarios, será uno

de los temas a tratar en el trabajo, debido a su urgencia y deficiencia del sistema actual.

9. PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES CRITICAS DEL PROCESO DE PRODUCCION

9.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Con el fin de identificar las problemáticas con mayor impacto, se realizo un análisis de

los problemas detectados en la empresa, con el objetivo de seleccionar aquellos que

por su naturaleza afectaran al proceso de forma positiva en mayor cuantía. La

evaluación fue realizada con base a criterios evaluativos que se consideraron

importantes por el diagnóstico realizado, los criterios seleccionados de evaluación,

fueron aplicados a las soluciones propuestas (Tabla 9 y Tabla 10). A todas las

alternativas de mejora propuestas se les aplicaron los siguientes criterios de evaluación,

y su calificación fue dada de forma subjetiva y basada en el análisis de la empresa

durante los últimos meses.

Impacto en el proceso productivo: Hace referencia al impacto que la mejora

puede tener en el proceso productivo en factores de tiempo, distancia recorrida y

desperdicios.

Page 57: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

48

Impacto en la mejora de las condiciones de trabajo: Evalúa el impacto que tiene

la mejora propuesta en las condiciones de trabajo de los operarios con el

objetivo de incrementar las adecuadas condiciones de trabajo.

La calificación fue establecida de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 la calificación más alta.

Para la calificación fueron asignados a su vez unos criterios:

5 = Cuando la solución propuesta afecta de forma directa al criterio y su impacto

es alto. Esta calificación será dada a toda alternativa que impacte en el cuello de

botella de todo el proceso que por ser un proceso lineal, es de más alto tiempo

estándar. En este caso el cuello de botella es la operación de Cocinar (Tabla 5)

con un tiempo estándar de 264,15 s.

4 = La solución propuesta afecta directamente al criterio y su impacto es medio.

3 = La solución propuesta afecta directamente al criterio y su impacto es bajo o

la solución propuesta ayuda de forma indirecta a impactar en áreas diferentes al

área en la que es implementado.

2 = La solución propuesta no afecta el criterio pero se recomendaría su

aplicación.

1 = La solución propuesta no afecta el criterio y los beneficios de la aplicación no

son claros.

La calificación total de cada alternativa propuesta fue fruto del promedio ponderado de

las calificaciones obtenidas en los dos factores y su priorización fue realizada, teniendo

en cuenta las alternativas con puntaje más alto, considerando que estas son las de

mayor impacto.

Page 58: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

49

9.2. ALTERNATIVAS SELECCIONADAS EN LA EVALUACIÓN

Después de realizar la evaluación descrita, de las 21 (veintiún) soluciones propuestas, 12 (doce) obtuvieron un puntaje mayor a 4

(cuatro) puntos. Estas alternativas fueron seleccionadas como las mejoras que serán tomadas en cuenta y evaluadas dentro de la

propuesta de mejoramiento del área de producción. Estas alternativas y sus respectivos puntajes fueron:

Alternativa

Impacto en el

proceso

productivo

Impacto en la

mejora de las

condiciones de

trabajo

Puntaje total

1

Cambiar las ollas por marmita. Este sistema igualmente

alimentado con gas natural, pero con un espacio de aceite

térmico, es una forma de cocción rápida y segura que tiene

mayor capacidad y además es volcable.

5 5 5

2

Se propone realizar la operación de lavado en el mismo

elemento utilizado para la cocción con el objetivo de reutilizar el

agua de la operación de lavado y eliminando a su vez la

operación de dosificar.

5 5 5

3

Cambio del sistema de filtrado del proceso, por desagüe

automático. Se propone realizar una modificación en la operación

de filtrado, de tal forma que esta operación sea realizada en

forma conjunta para todo el contenido de maíz cocinado y a su

vez esté conectada directamente con la operación de molienda.

Para ello se propondrá un elemento que permita realizar esta

mejora.

5 5 5

4 Eliminación de la operación de Mezcla. 5 5 5

Page 59: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

50

5

Acercamiento de la línea de producción de arepa tipo pincho al

área de cocina para reducir la distancia recorrida y el tiempo

destinado a ello.

5 5 5

6

Instalar un descargue de maíz por gravedad del sistema de

cocción al molino, de tal forma que el operario no tenga que

manipular el maíz de forma manual sino hacer el volcamiento

natural de la marmita.

5 5 5

7

Colocación de un ascensor en donde se pueda realizar el

transporte de maíz al área de cocina y creación de un área de

almacenamiento de bultos de maíz temporal para almacenar lo

que será procesado en un lote.

4 5 4.5

8

Utilización del carro en donde el molino deposita la masa, como

sistema de transporte masivo y punto de almacenamiento de la

masa en la Armadora.

5 4 4.5

9

Propuesta de mejoramiento para la distribución y uso del área de

cocción, que permita el desarrollo de las operaciones de forma

segura.

5 4 4.5

10

Se propone realizar un balanceo de línea del sistema propuesto

para poder analizar la colocación de dos turnos o en su defecto la

mejora del proceso podría ser suficiente para esta problemática.

3 5 4

11

Establecimiento de un tiempo estándar para cocción por medio

de una alarma instalada sobre cada olla con el objetivo de

controlar el tiempo y lograr un estándar.

4 4 4

12 Estandarización del tiempo del horno y limitación de acceso al

controlador de velocidad para evitar alteración en la misma. 5 3 4

Tabla 14 Alternativas seleccionadas después de la evaluación

Page 60: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

51

10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA

LINEA TIPO PINCHO

Para el diseño de la propuesta de mejoramiento, serán analizadas las alterativas de

mejora, teniendo en cuenta el área en que estas afectan y por grupos de solución.

10.1. ALTERNATIVA PARA EL SISTEMA DE COCCIÓN

La situación propuesta propone sustituir las seis ollas de cocción actual por una

marmita, para completar un total de dos marmitas contando con la actual, que

satisficieran la cocción del maíz de forma segura y eficiente, asegurándose del

funcionamiento correcto de la red de gas natural para abastecer el gas necesario para

el funcionamiento de las dos marmitas. Esta propuesta abarca la alternativa

seleccionada numero uno de la Tabla 14.

La marmita es un elemento cuyas características permiten realizar una cocción de

forma segura de 125 Kg de maíz en 4 horas. La marmita propuesta, es de marca

CITALSA(CITALSA, 2008) y de referencia MGA200. Como esta señalado (Imagen 1), la

marmita tiene un contenedor o también llamado chaquetón, identificado con el número

1, el cual permite que la marmita contenga un aceite térmico, permitiendo transmitir el

calor de la unidad de gas externa (Número 3) que está protegida a su alrededor para

evitar contacto con elementos externos. La marmita ofrece además un sistema de

volcamiento (Número 5) conformado por un reductor y un par de chumaceras, que

permite girar la marmita para realizar una descarga completa del producto.

Dentro de las ventajas encontradas en este sistema de cocción son numerosas, pero

las más importantes son:

Esta diseñado de forma ergonómica para el fácil manejo por parte del operario,

eliminando levantamiento de cargas por los sistemas ofrecidos.

Es un equipo de fácil limpieza, el cual al ser desarmable puede ser limpiado

completamente.

La llama de gas, está ubicada de forma aislada y protegida, lo que permite evitar

accidentes de llama expuesta y con contacto a elementos externos, tales como

la dotación del operario, baldes plásticos, lonas contenedoras de maíz, etc.

Por el sistema de aspas que tiene instalado, se evita que el producto se queme

o peque a los extremos, evitando desperdicio de maíz.

Page 61: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

52

Imagen 1 Marmita

10.2. ALTERNATIVA PARA EL SISTEMA DE TRASPORTE DE MAÍZ

La operación de transporte de maíz es realizada actualmente por el operario, el cual

debe desplazar el bulto de maíz del primer piso al segundo cargando el bulto en el

hombro. La operación propuesta involucra un cambio en la distribución de la planta asi

como también la colocación de elementos mecánicos que faciliten la labor del

empleado. El área de cocción actualmente cuenta con un área en la parte superior

(Fotografía 1), en la cual estan colocados dos tanques de reserva de agua, cada uno

con capacidad de 1000 L. La propuesta de mejoramiento para el área de cocción,

consiste en la utilización y ampliación del área en donde se encuentran los tanques de

agua para la colocación de las marmitas en donde se realizaría la operación de lavado y

cocción.La colocación del área de los tanques sería realizada en el piso superior al que

actualmente se encuentran, lo que involucraría la construcción de una plancha de igual

característica para la colocación de un tanque de reserva de agua con capacidad de

2000 L.

1

2

3

4

5

Page 62: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

53

Imagen 2 Situación actual del área de cocción

Se propone además, la instalación de un ascensor con polipasto eléctrico, el cual

estaría instalado en la parte externa de la planta, la alimentación del ascensor sería

realizada desde el primer piso con la utilización de una plataforma móvil, con capacidad

de 300 Kg, podría transportar 4 bultos de maíz (250 Kg).

Imagen 3 Plataforma móvil propuesta

La salida del ascensor estaría ubicada en el tercer piso de la planta a un nivel de 2

metros sobre el nivel del piso con el objetivo de tener al mismo nivel la salida del

ascensor y la plataforma propuesta (Imagen 3) para el descargue de maíz dentro de la

marmita. La plataforma d descargue con barandas de seguridad, está dotada de dos

rampas en acero inoxidable para que sobre estas sea realizada el vertimiento del maíz

que guía a las marmitas ubicadas en la parte inferior de la plataforma de descargue.

Esta plataforma estaría instalada de forma fija en las paredes del piso. Las operaciones

por lo tanto que debe realizar el operario serán el transporte del maíz sobre la

plataforma móvil desde el ascensor hacia las rampas de descargue ubicadas en la

plataforma de descargue. Cuando el bulto esta sobre la rampa, el operario deberá

realizar un corte en la parte superior del bulto para que el maíz caiga sobre la rampa.

Page 63: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

54

Imagen 4 Plataforma de descargue propuesta

Las propuestas anteriormente explicadas, abarcan la alternativa número 7 (Tabla 14).

10.3. ALTERNATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAVADO

Teniendo en cuenta el cambio planteado para la cocción, consignado en la alternativa 1

(Tabla 14), se podría tener a disposición una característica importante en la marmita, el

mezclador. Con este se propone realizar la operación de lavado en la misma marmita,

para lo cual es necesario mezclar el maíz para lograr que las impurezas floten y se

puedan extraer. Actualmente las operaciones lavar y dosificar, son realizadas en una

tolva, la cual ya no sería necesaria para la alternativa propuesta. El cambio de la

operación permite el ahorro de 50 l por cada bulto de maíz utilizado (62.5 Kg) y el

ahorro de 0.8 m2 de espacio en planta.

10.4. ALTERNATIVA PARA LA OPERACIÓN DE FILTRADO

Actualmente el filtrado de maíz es realizado en la misma tolva en donde es realizada la

operación de lavado, debido a la contaminación cruzada que estas operaciones pueden

ocasionar sobre el producto, se propondrá que la operación de filtrado sea realizada

sobre un elemento para la operación de filtrado (Imagen 4), el cual puede efectuar el

desagüe del agua resultante y hace posible la separación del agua para una futura

reutilización en procesos limpieza. Además de esto, el elemento permite el descenso

del maíz de forma directa al molino, eliminando el transporte realizado de forma manual

por el operario de la tolva al molino. Esta alternativa abarca la propuesta 3 y 6 de la

tabla 14.

El elemento propuesto (Imagen 4) está elaborado con acero inoxidable y tiene doble

fondo al igual que doble desagüe. El primer fondo retiene el maíz cocinado resultante de

Page 64: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

55

la cocción, mientras que el agua desciende al segundo fondo en donde es vertido por

uno de los tubos cuya tubería puede estar conectada a un tanque de aguas residuales

para su reutilización en labores de lavado de pisos. El maíz retenido en el primer fondo,

tiene una inclinación de 30o y permite el desplazamiento hacia el tubo conductor al

molino por tubería de acero inoxidable.

Imagen 5 Elemento para la operación filtrar propuesto

El elemento tiene capacidad para 0,75 m3, volumen suficiente para contener la cantidad

de maíz cocinado de dos marmitas, en donde cada marmita tiene capacidad para 0,2 m3

para un total de 0,4 m3 y un espacio libre restante de 0,62 m3, suficiente para contener

temporalmente el agua resultante del proceso de cocción de las dos marmitas. El

espacio destinado en el elemento para contener agua de cocción es de 0,45 m3 con un

desagüe conectado de radio 0,05 m, al cual llegara el agua debido a la inclinación hacia

este lado en este nivel del elemento. El tubo desde el primer nivel contenedor de maíz

tiene un radio de 0,125 m y está conectado de forma directa al molino, para lo cual es

necesario que al construir la ampliación de la plancha sobre la cocina, sea dejado un

agujero que conecte con el molino de un pido a otro.

Page 65: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

56

Imagen 6 Vistas isométricas elemento de filtrado propuesto

La operación de filtrado, se realizará aprovechando la característica de volcamiento que

tiene la marmita, la cual por medio de una manivela puede ser volcada sobre el

elemento de filtrado propuesto el cual estará ubicado sobre el piso, y permitirá llevar a

cabo la operación sin realizar esfuerzos que superen los límites permitidos por parte del

operario.

10.5. ALTERNATIVA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MASA

El transporte realizado actualmente desde el molino hasta la mezcladora y de la

mezcladora a la aplanadora-moldeadora, será parte de las mejoras propuestas en el

presente trabajo. La operación mezclar no agrega ningún tipo de valor a la línea de

arepa tipo pincho, por lo cual se propone la eliminación de la operación. Para realizar el

transporte del molino a la planadora-moldeadora es propuesta la utilización de un

contenedor industrial de acero inoxidable móvil (Imagen6), el cual servirá para llevar 75

Kg de masa en un solo recorrido de forma apta para el operario. La empresa

actualmente cuenta con un carro como el elemento propuesto, por lo cual se

recomienda la adquisición de otro carro, de tal forma que cuando uno de los caros se

encuentre recibiendo la masa resultante de la operación moler, el otro carro este

abasteciendo la línea de producción en la aplanadora-moldeadora. Esta alternativa de

mejora abarca las propuestas 4 y 8 (Tabla 14).

Page 66: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

57

Imagen 7 Carro contenedor propuesto para transporte de masa

10.6. ALTERNATIVA DE LA UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Como puede ser observado en el Diagrama de Recorrido Actual (Anexo 1), la línea de

producción de arepa tipo pincho se encuentra en el costado contrario al área de cocción

aún cuando esta línea es la de mayor volumen de producción. Es por esto que se

propone la ubicación de esta línea en el costado más cercano al área de cocción para

disminuir los desplazamientos entre estas dos áreas. Esta alternativa es expuesta en el

Diagrama de Recorrido Propuesto (Anexo 9) y abarca la alternativa 5 (Tabla 14).

10.7. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS Y TIEMPO ESTÁNDAR

La operación de cocción, debido a la propuesta realizada para cambiarla a marmitas

puede ser establecido en 4 horas por 125 Kg de maíz, para lo cual se propone el control

por parte del Ingeniero de Operaciones y capacitaciones a los empleados que permitan

explicar aspectos importantes del proceso.

Para el horno de asado, se propone una velocidad de 20 Km/h, la cual puede ser

parametrizada en el controlador de la maquina. Para el control y cambio de la misma se

recomienda establecer al Ingeniero de Operaciones como responsable y así mismo

capacitar al personal explicando las razones del establecimiento de los parámetros y

como este afecta al proceso.

10.8. BALANCEO DE LÍNEA DEL MÉTODO PROPUESTO

El balanceo de línea fue realizado, con el objetivo de proponer un número de personas

adecuado para cada área en la línea de producción de arepa tipo pincho de forma que

se obtuviera un porcentaje de balanceo de línea superior al 70%. Los resultados

muestran (Tabla 15) la requisición de dos personas en el área de cocina y dos personas

en el área de empaque. Igualmente se recomienda que los operarios no cambien de

sitio de trabajo durante el día, ya que pueden causar retrasos en la línea, esto se debe

en su gran mayoría a que la empresa produce otras línea de producto al tiempo, lo que

causa que cuando estas líneas empiezan su funcionamiento, las personas que estaban

Page 67: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

58

en la línea de arepa tipo pincho roten a otras áreas causando retrasos en las

operaciones de la misma.

BALANCEO DE LINEA

OPERACIÓN TIEMPO RECURSOS

ACTUALES

ITERACION 4

OPERACIÓN SEGUNDOS RECURSOS

Recibir maíz 2.16 4.3087 1

Preparar maíz 0.77

-

Lavar maíz 0.58 -

Recepcion Acido Sorbico 0.11

1

-

Recepción sal 0.36 -

Recepción Propionato de

calcio 0.1 -

Dosificar y Unificar 1.57 -

Filtrar 1.94 1

16.005 2

Moler 23.43 -

Aplanar 5.35 1

14.92 1

Moldear 9.57 -

Recibir bolsas 0.0087 -

Etiquetar 5.97

2

11.335 2

Empacar 14.58 -

Embalar 2.12 -

Congelar 5.29 -

TIEMPO TOTAL DE OPERACIÓN 73.91

CICLO DE CONTROL (CUELLO DE BOTELLA) 16.01

NUMERO DE RECURSOS HUMANOS 6

TIEMPO TOTAL DE LINEA 96.03

BALANCEO DE LINEA (%) 76.96%

UNIDADES POR HORA 224.93

CONVENCIONES POR AREA

Gerente de operaciones

Área de cocina

Área aplanar/moldear

Área Empaque

Tabla 15 Balanceo de línea propuesto

Con respecto al balanceo de línea actual de la empresa, hay una diferencia de un

operario, ya que actualmente se tiene dos operarios en empaque. Igualmente, se

observa un incremento de 66 paquetes en las unidades producidas, en el balanceo de

línea actual se producen 159 paquetes y en propuesto 225 paquetes por hora.

Page 68: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

59

11. PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIOS

Debido a la problemática anteriormente expuesta, es necesaria la propuesta de mejora

para el sistema que actualmente es utilizado para el control de inventarios, teniendo en

cuenta que el control es casi inexistente. Para realizar esta propuesta, fue necesaria la

realización de diferentes fases que permitieran la claridad en el sistema que la empresa

requería así como la colaboración y la información de la empresa.

11.1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos del sistema fueron recolectados por medio de entrevistas a los

diferentes roles que podrían tener contacto con el sistema, los cuales fueron definidos

por el Gerente General de la empresa, estos fueron: Gerente de Operaciones, Jefe de

almacén y rutas y el mismo Gerente General. Los requerimientos a su vez fueron

calificados en tres categorías(Grübacher & Hofer, 2002):

Obligatoriamente debe tener (must-have): Cuando el requerimiento es de

importancia alta y se considera fundamental tenerlo.

Debería tener (should-have): Cuando el requerimiento es importante y puede ser

útil para la funcionalidad principal.

Sería bueno tener (nicetohave): Cuando el requerimiento es considerado como

un excedente útil al sistema planteado.

Los requerimientos fueron divididos, según la metodología (IEEE (institute of Electrical

and Electronics Engineers), 1996), en donde se definieron requerimientos funcionales

(Tabla 14), los cuales son visibles para el usuario final y verificables por el mismo, los

requerimientos no funcionales (Tabla 15), en donde su definición es realizada por el

analista del sistema y depende de las necesidades tecnológicas y de negocio que se

requiera, los requerimientos de interfaces (Tabla 16), los cuales definen el medio por el

cual el sistema se comunicará con los usuarios y otros requerimientos (Tabla 17), que

son los que no están especificados en ninguno de los anteriores.

Requerimientos Funcionales

ID Explicación Categoría

RF01 El sistema debe permitir ingresar la cantidad de

materia prima adquirida.

Obligatoriamente

tener.

RF02 El sistema debe tener la posibilidad del ingreso

de datos relacionados con calidad al hacer el

ingreso de la cantidad de materia prima (lote,

fecha de vencimiento, proveedor, ubicación,

características generales y persona que recibe

el pedido).

Debería tener.

Page 69: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

60

RF03 El sistema debe poder consultar y mostrar la

cantidad del inventario de materia prima en

almacenamiento.

Obligatoriamente

tener.

RF04 El sistema debe realizar la explotación de

materiales (BOM) cuando se les ingresada la

orden de producción, este BOM debe ser dado

por cada referencia ingresada y el total de cada

materia prima.

Obligatoriamente

tener

RF05 El sistema debe permitir registrar las salidas de

materia prima realizadas y desconectarlas del

inventario actual.

Obligatoriamente

tener

RF06 El sistema debe permitir registrar, actualizar o

eliminar los datos de los proveedores para que

las órdenes de compra sean asignadas a cada

uno de ellos.

Sería bueno tener.

RF07 El sistema debe permitir obtener por día la

merma del lote producido por cada materia

prima para controlar el consumo del mismo.

Obligatoriamente

tener.

RF08 El sistema debe dar alarmas cuando se deba

realizar la compra de alguna materia prima.

Obligatoriamente

tener.

RF09 El sistema debe tener la posibilidad de ingresar

la orden de producción dada por el Gerente

General y el Gerente de Operaciones.

Obligatoriamente

tener

RF10 El sistema debe permitir el ingreso de la

cantidad de producto terminado producido al

terminar la producción del día y aumentar esta

cantidad en producto terminado existente.

Obligatoriamente

tener.

RF11 El sistema debe permitir consultar la cantidad

existente de producto terminado en la bodega

por cada referencia.

Obligatoriamente

tener.

RF12 El sistema debe permitir descontar de inventario

de producto terminado el producto cargado para

venta del día a las rutas de reparto.

Obligatoriamente

tener.

RF13 El sistema debe permitir reingresar la cantidad

de producto terminado no vendido en las rutas

al final del día.

Obligatoriamente

tener.

RF14 El sistema debe generar el informe de consumo

de materia prima y el producto terminado

producido.

Obligatoriamente

tener.

RF15 El sistema debe controlar a su vez el consumo

de material de empaque de la empresa,

permitiendo descontar al consumo del material

acorde a la producción.

Obligatoriamente

tener.

RF16 El sistema debe permitir ingresar el desperdicio Obligatoriamente

Page 70: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

61

de material de empaque diario para poder

descontarlo del inventario disponible y conocer

el desperdicio.

tener.

RF17 El sistema debe realizar los pedidos de forma

automática a los proveedores cuando los

mismos sean necesarios.

Sería bueno tener.

RF18 El sistema debe permitir actualizar el inventario

de materia prima registrada en el sistema en

caso de no coincidir con las cantidades reales.

Obligatoriamente

tener.

RF19 El sistema debe permitir actualizar el inventario

de producto terminado registrado en el sistema

en caso de no coincidir con las cantidades

reales.

Obligatoriamente

tener.

RF20 El sistema debe permitir modificar la formulación

de las referencias existentes, así como permitir

la creación de nuevas referencias y creación de

nuevas materias primas.

Obligatoriamente

tener.

Tabla 16 Requerimientos funcionales

Requerimientos no funcionales

ID Explicación Categoría

RNF01 El sistema debe estar disponible todos los días

de la semana en un horario desde las 5:00 am

hasta las 10:00 pm.

Obligatoriamente

tener.

RNF02 El mantenimiento periódico de la herramienta no

debe ser de un lapso inferior a 3 meses.

Obligatoriamente

tener.

RNF03 La actualización de los datos en el sistema no

debe superar los 3 segundos por registro.

Obligatoriamente

tener.

RNF04 El acceso a las diferentes bases de datos debe

ser limitado de acuerdo a los permisos que cada

rol requiera.

Obligatoriamente

tener.

RNF05 El sistema debe mostrar los datos en tiempo

real.

Obligatoriamente

tener.

Tabla 17 Requerimientos no funcionales

Requerimientos de interfaces

ID Explicación Categoría

RI01 El sistema debe ser ingresado desde tres

computadores, de los cuales uno es de

Obligatoriamente

tener.

Page 71: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

62

escritorio y los otros dos con portátiles,

dispuestos en tres lugares de la empresa

diferentes.

RI02 EL sistema deberá tener una interfaz ya

conocida por los usuarios para que su

implementación pueda ser sencilla.

Obligatoriamente

tener.

Tabla 18 Requerimientos de interfaces

Otros requerimientos

ID Explicación Categoría

R01 El sistema requiere de un Router de alto alcance

para poder llevar la señal por toda la empresa.

Obligatoriamente

tener.

R02 El sistema requiere de la instalación de una

infraestructura de red FastEthernet para la

comunicación de las diferentes estaciones de

trabajo con los computadores que tienen

almacenados los datos.

Obligatoriamente

tener.

Tabla 19 Otros requerimientos

Como se pudo analizar en la entrevista y recolección de requerimientos, los catalogados

como “Obligatoriamente tener” son los que serán trabajados en la propuesta para el

control de inventarios. Además de esto por petición de la gerencia, el sistema deberá

ser construido sobre algún software que no genere costo a la organización, y es por

esto que se tomo la decisión de construirlo en Microsoft Excel, ya que la empresa ya

tiene las licencias del mismo, y a su vez soportarlo con Visual Basic for Applications

(VBA) ya que este viene incluido dentro de la licencia de Excel.

11.2. GENERACIÓN DE CASOS DE USO

Para generar los casos de uso, se siguió la metodología (Torres, 2012) de las plantillas

(SPMP, SDD, SRS, Pruebas, Manuales) llamadas IRON WORKS las cuales permiten

dar un entendimiento más profundo del planteamiento de casos de uso. Por ello en este

capítulo se presentará la documentación que permitirá conocer el planteamiento del

sistema de control de inventarios que la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda.

Requiere acorde a sus necesidades.

Page 72: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

63

11.2.1. Diagrama de Casos de Uso

Diagrama 1 Casos de uso sistema de control de inventarios

Sistema para el control de inventarios

Gerente de Operaciones

Ingresar entradas de

MP

Ingresar salidas de MP

Ingresar entrada PT de

producción

Gerente General

Jefe de rutas

Ingresar salida PT de

rutas

Ingresar entrada PT de

rutas

Ingresar orden de

producción

Ingresar formulación

Actualizar Inventario de

MP

Actualizar Inventario PT

Comprar MP <include>

Page 73: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

64

11.2.2. Documentación de casos de uso

Para poder estructurar el sistema de información fue necesaria la elaboración de la

documentación de los casos de uso necesarios para la realización de las funciones

del sistema (Anexo 10). Los casos de uso definidos fueron:

Comprar materia prima.

Ingresar entrada de materia prima.

Actualizar inventario de materia prima.

Actualizar inventario de producto terminado.

Ingresar salidas de materia prima.

Ingresar órdenes de producción.

Ingresar formulación.

Ingresar salida de producto terminado de rutas.

Ingresar entrada de producto terminado de rutas.

Cada uno de los casos de uso anteriores fueron debidamente

documentados(Torres, 2012) indicando el objetivo, las entradas y salidas del mismo,

la ruta de éxito que el sistema debería realizar y en el caso que aplicara las rutas

alternativas en caso de que algo en específico sucediera.

11.2.3. Diagrama de despliegue

Según la arquitectura utiliza para proponer el actual sistema de control de

inventarios, la cual fue una arquitectura de software tipo cliente-servidor, se

estableció que las relaciones físicas de los distintos nodos estaría descrita

(Diagrama 2) por tres computadores, dos de ellos portátiles y uno de escritorio, que

la comunicación, transmisión y recepción de datos sería realizada por Intranet, por

medio de un Router el cual permitiría que esta comunicación se pudiera realizar

además inalámbrica (WiFi). La arquitectura propuesta permite una comunicación

rápida y efectiva, además que una disminución en los costos de implementación ya

que no se requiere construcción de red física.

Page 74: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

65

Diagrama 2 Diagrama de despliegue

11.2.4. Flujo de proceso propuesto

A continuación se quiere explicar el proceso propuesto para el control de inventarios

y la incidencia de la herramienta a través del mismo proceso. Se consideraron que

eran tres procesos los que abarcaban el control de inventarios, es por esto que se

mostraran las actividades a realizar en cada uno de los procesos.

Para el ingreso de materia prima (Diagrama 3), lo cual abarca desde la realización

de pedido hasta el registro de materia prima En el sistema de información de

propuesto, la interacción con el sistema se da el dos operaciones realizadas por el

Gerente de Operaciones, el cual debe recibir y consultar la alarma del sistema de

compra, realizar la compra y recepción de la llegada de materia prima con su

respecto control de calidad para finalmente ingresar la actualización de ingreso en el

sistema.

Page 75: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

66

Diagrama 3 Diagrama de flujo de trabajo ingreso materia prima

Para el flujo de proceso de producción fue propuesto (Diagrama 4) la interacción

del sistema en tres ocasiones, las cuales son en el registro y creación de la

orden de producción por parte de Gerente de Operaciones y del Gerente

General, así mismo al finalizar la producción, se hace necesario el ingreso de la

materia prima consumida y el producto terminado resultante por parte del

Gerente de Operaciones.

Llegada de Materia Prima

Alerta de pedido MPRealizar pedido con

proveedorControl de calidad

MP

Registro MP recibida-Gerente de Operaciones

Almacenar MP Recibida

Actividades Involucradas con el Sistema de Información

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO INGRESO MATERIA PRIMA

Gerente de Operaciones

Actualizar Inventario MP

Page 76: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

67

Diagrama 4 Diagrama de flujo de trabajo proceso producción

El tercer proceso detectado (Diagrama 5), fue el proceso de distribución en donde el

contacto con el sistema se ven en el modulo de inventario de producto terminado en dos

ocasiones, la primera es cuando se realiza el ingreso del producto terminado entregado

a rutas al inicio del día y el segundo es cuando de hace devolución del mismo al final

día. Estas operaciones son realizadas en su totalidad por el Jefe de Rutas.

Almacenamiento Orden de Producción

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO PROCESO DE PRODUCCIÓN

Ingreso Orden de Producción TAT

Ingreso Orden de Producción Institucional

BOM - Explotación de Materiales

Picking MP Almacén

Ingreso y Registro MP Consumida Fabricación de ProductoConteo Producto

Terminado LOTE

Ingreso y Registro PT LOTE

Almacenamiento MP Consumida

Almacenamiento PT Producido

Gerente General

Gerente de Operaciones

Actividades Involucradas con el Sistema de InformaciónActualización

Inventario MPActualización Inventario PT

Page 77: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

68

Diagrama 5 Diagrama de flujo de trabajo distribución

12. DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO DE INVENTARIOS

Con base al levantamiento de la información y el flujo de proceso propuesto, se empezó

la realización del sistema de inventarios, para lo cual se decidió la ejecución por fases

para al final presentar el Sistema de Información resultante.

12.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para llevar a cabo la mayoría de los requerimientos del sistema, era necesaria

información de la empresa. A continuación se presentará la información y como esta fue

obtenida:

Formulaciones: Como es expresado en el requerimiento RF04 (Tabla 14), el

sistema para el control de inventarios requiere la obtención y ejecución del BOM

Almacenamiento PT Entregado

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Ingreso PT Entregado

Actualización Inventario PT

Ingreso PT Devuelto

Jefe de Rutas

Actividades Involucradas con el Sistema de Información

Ordenes de Pedido para Distribución

Cargue de RutasPicking y Packing Ordenes de Pedido

Descargue PT DevueltoConteo PT DevueltoIngreso PT Devuelto

Page 78: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

69

de materiales, para ello era necesaria la composición unitaria de cada una las

referencias que la empresa maneja actualmente. Al solicitar la información, la

empresa no contaba con ella para lo cual fue necesario realizar una fase del

levantamiento de las formulaciones actuales que la empresa tenia.

Cantidades vendidas: Para poder realizar un pronóstico de la demanda, era

necesario las cantidades vendidas de la empresa en un periodo mínimo de 3

años para poder realizar un pronóstico cercano al comportamiento de la misma;

sin embargo, la empresa solo tenía la información requerida desde Abril del

2011, debido a que en esta fecha se empezó la recolección de la información

debido al sistema de gestión de la calidad ISO: 9001. La información de las

producciones no era registrada y las ventas eran grabadas de forma compacta

en la contabilidad, es decir por monto de ventas y no por referencia, en gran

parte a que el área financiera es llevada en outsourcing y el contrato no incluye

la especificación de las ventas. Es por esto que los pronósticos fueron tomados

con los datos disponibles.

Proveedores: Fue necesaria la información de los proveedores, con respecto a

lead time y los productos ofrecidos. Esta información por no requerir de

históricos fue obtenida fácilmente.

Con esta información recopilada, fue posible continuar con el desarrollo del sistema

propuesto.

12.2. DESCRIPCIÓN GENERALES DEL MODELO DE INVENTARIOS

Para realizar la selección del modelo fue necesario un análisis del comportamiento de la

empresa, en donde fue encontrado que el análisis para la predicción de la demanda por

referencias de producto terminado no era tan eficaz para la misma como la predicción

basada en materia prima. Los productos de la empresa Productos y Arepas De Mi

Tierra Ltda. tiene varias referencias que varían constantemente según los

requerimientos del cliente, lo que implica que al hacer la recolección de datos se

encontraron referencias que se creaban en algún mes y al siguiente ya no estaban,

algunas veces habían sido reemplazadas por otra referencia o simplemente el cliente

dejaba de pedir de esta específica referencia. Otro aspecto a analizar, fue que la

composición del producto va acorde a la línea a la que pertenecen, para comprender

esto a profundidad mostraremos un cuadro con las referencias actuales de la empresa y

la formulación de la mezcla que estas comparten, en donde lo que varía en su gran

mayoría, es la cantidad de mezcla puesto en la referencia:

Referencia Formulación

Kokorico Mezcla 1

Frisby Mezcla 1

COLEGIO X 80 gr Mezcla 1

Pincho x 12 Mezcla 1

Page 79: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

70

Grande x 5 Mezcla 1

Grande x 10 Mezcla 1

Queso x4 vacio Mezcla 2

COLEGIO X 60 gr Mezcla 1

Colegio x 40 gr Mezcla 1

Sodimac Mezcla 2

Redonda gruesa Mezcla 1

Integral Mezcla 3

Queso x 5 Mezcla 4

Grande x 5 vacio Mezcla 1

Queso institucional Mezcla 2

Rellenar Mezcla 1

Queso delgada Mezcla 4

Grande x 10 amarilla Mezcla 5

Yuca normal Mezcla 6

Arepa cuadrada Mezcla 1

Queso jardines Mezcla 2

Yuca sodimac Mezcla 6

Queso alpina Mezcla 2

Queso bandeja Mezcla 4

Mediana Mezcla 1

Masa para buñuelo x 500 Mezcla 7

Masa para buñuelo x1000 Mezcla 7

Pizza Mezcla 1

Tabla 20 Formulación por referencias

Es por esto que se realizará la propuesta de inventarios basado en las materias primas

que la empresa utiliza indicando su cantidad óptima de compra y el punto de re-orden

para cada material. El supuesto que se realizará es la normalidad de las demandas la

cual puede ser observada con la realización de un histograma (Gráfico 5) en donde se

observa la normalidad en la que los datos están distribuidos.

Page 80: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

71

Gráfico 4 Histograma de la demanda de maíz

12.3. MODELO DE INVENTARIOS

Al realizar la recolección de los requerimientos del sistema de información de

inventarios, no fueron dados por los dueños de proceso unos requerimientos

importantes para el control del manejo de inventarios, los cuales serán agregados al

sistema por su importancia.

Requerimientos funcionales

ID Explicación Categoría

RF21 El sistema debe brindar el punto de re-orden de cada

una de las materias primas para hacer una compra

oportuna.

Obligatoriamente

tener.

RF22 El sistema debe hacer un pronóstico de la materia

prima a consumir en el siguiente mes para basar las

compras en este pronóstico.

Obligatoriamente

tener.

RF23 El sistema debe dar una cantidad económica de pedido

de cada materia prima a comprar basado en los costos

incurridos en esta.

Obligatoriamente

tener

Tabla 21 Requerimientos funcionales faltantes

La empresa además maneja una demanda con dos canales de distribución (Anexo 11),

el mercado TAT y el institucional en donde la distribución promedio de venta es 20% por

el canal TAT y el 80% restante es vendido por el canal institucional. La demanda del

mercado TAT en su gran mayoría es la demanda que el mercado tenga en el momento

ya que la venta es de canal directo sin realizar pre-venta, el requerimiento es realizado

según criterio del Jefe de Rutas. La venta institucional con una gran participación, es

realizada bajo orden de pedido por el cliente comunicada por vía telefónica o correo

electrónico con anticipación que varía entre una semana y un día. Por el

comportamiento de la demanda, se describe esta bajo un control básico de inventarios

Page 81: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

72

por demanda - Tipo PULL(Ballou, 2004). Teniendo en cuanta que la demanda es

continua la tasa es constante se puede utilizar el modelo de reabastecimiento

instantáneo para poder decir la cantidad que se usará en el reaprovisionamiento

(cantidad económica de pedido CEP) y la frecuencia de reaprovisionamiento del

inventario. Para ello, se deberá realizar un análisis de los costos implícitos en los

inventarios, dentro de los cuales fueron contemplados el costo de adquisición y de

mantener inventario.

12.4. Costo de adquisición

Para el costo de adquisición se platearon todos los costos involucrados tales como el

personal de compras, el arriendo de la oficina del Gerente de Operaciones, el gasto de

energía teléfono y papelería de acuerdo al porcentaje de duración de la realización de

una orden de compra y factores de utilización de los ítems evaluados.

Ítem Unidad de Costo Costo Total (%) Costo

total Total

Personal de

compras Salario Mensual $1,815,960.00 0.13% $2,364.53

Oficina Arriendo 3 m2 $61,538.46 50% $1,398.60

Gasto energía Gasto Mensual $785,600.00 1.51% $2,372.51

Gasto

teléfono Gasto Mensual $231,130.00 25% $2,311.30

Papelería Gasto Mensual $200,000.00 5% $454.55

TOTAL $8,901.49

Tabla 22 Costos de abastecimiento de materia prima

Donde se obtiene que el costo por la generación de una orden de compra es de

$8.901.49.

12.5. Costos de mantener

Los costos de abastecimiento fueron obtenidos al tener en cuenta todos los factores

importantes para el cálculo del mismo dependiendo a la naturaleza de la empresa. De la

misma forma, fueron tomados los valores de inventario del último trimestre del 2012,

con el objetivo de obtener un inventario promedio sobre el cual se podrían obtener los

costos.

Periodo Valor del inventario

Inventario inicio de Octubre $30.748.143

Inventario final de Diciembre $27.245.346

Inventario Promedio $28.996.700

Page 82: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

73

12.5.1. Costos de capital

La empresa actualmente no tiene ningún capital invertido en fiducias o fondos de

inversión, sin embargo este es un objetivo de la empresa el cual no se ha podido

cumplir debido a la falta de flujo de caja. Al investigar en el mercado financiero, fue

encontrado que en el año 2013 la mejor tasa ofrecida en el mercado es del

3,37%(Colombia, 2013) trimestral.

12.5.2. Costo de servicio

Los costos de mantenimiento fueron tomados con los costos en los que la empresa

incurre para hacer posesión y mantener estos inventarios en la empresa.

Concepto Detalle Costo Total

($)

Total

Inventarios (%)

Agua Consumo de agua (trimestral) $1.061.100 0.33%

Luz Consumo de luz (trimestral) $785.600 0.03%

Aseo

Elementos de aseo (Trimestral) $1.250.500 1.08%

Operario para realizar aseo

(Mensual) $962.590 0.62%

Reparaciones

locativas

Trimestrales (mantenimiento

correctivo y preventivo) $300.000 0.10%

TOTAL 2.16%

Tabla 23 Costos de mantenimiento de inventario

Los costos de mantenimiento totales fueron de 2.16% sobre el total del valor del

inventario promedio del semestre calculado.

12.5.3. Costos de espacio

La bodega actual en donde la empresa funciona, es arrendada por lo cual se

presenta el cálculo del total del arriendo pago por el espacio de almacenamiento de

inventarios.

Concepto Detalle Costos Total Total de

inventarios

Arriendo (17.32

m2)

Arriendo total de la

bodega (195 m2)

$4.000.000 1.22%

TOTAL 1.22%

Tabla 24 Costo de espacio de inventario

Page 83: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

74

12.5.4. Costo de riesgo

En la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. la depreciación de la materia

prima es manejada a nivel de la obsolescencia del producto ya que son productos

perecederos lo que implica que cuando el producto por mal manejo de inventario o

por falta de rotación ha excedido su fecha de vencimiento o sus características no

son las apropiadas para procesarlo, la empresa da de baja esta materia prima. Pro

historial de la empresa, se registraron un total de obsolescencias del último trimestre

de 2012 por un valor de $243.600, lo que equivale a un valor del 0.84% del valor del

inventario.

12.5.5. Total costos de almacenamiento

Costo de almacenamiento Total inventario (%)

Costo de capital 3.37%

Costo de mantenimiento 2.16%

Costo de espacio 1.22%

Costo de depreciación 0.84%

TOTAL 7.59%

Tabla 25 Total costo de almacenamiento

El costo total de almacenamiento está representado por un 7.59% trimestral

sobre el valor del inventario. Para calcular el valor mensual, por medio de

conversión de tasas se tiene que el costo promedio mensual de almacenamiento

es del 2.5% mensual.

12.6. Pronóstico de la demanda

Al realizar la recolección de la información, se encontró que la empresa contaba con la

información sobre la demanda desde Abril de 2011 hasta la actualidad, que en el

momento de la realización de la tesis era el mes de Enero de 2013. Para encontrar la

tendencia de cada una de las demandas, fue utilizada la herramienta WinQSB la cual

con el análisis de tendencia, describe el modelo matemático que siguen los datos

ingresados. Para ello fueron ingresados los primeros 12 (doce) meces, es decir los

meses comprendidos entre Abril de 2011 y Abril de 2012 para obtener el pronóstico de

los siguientes doce meses consecutivos a los ingresados, con lo cual se podría calcular

el error obtenido en cada uno de los modelos matemáticos y seleccionar el de menor

MAD (Desviación absoluto media). Los modelos matemáticos comparados fueron:

Page 84: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

75

Modelo WinQSB Nombre modelo

matemático

Parámetros

SA Promedio simple

MA Promedio móvil 3

WMA Promedio móvil

ponderado

3

MAT Promedio móvil con

tendencia lineal

3

SES Suavizado exponencial

simple

Escogencia del mejor alfa

por el programa.

SEST Suavizado exponencial

simple con tendencia

lineal

Escogencia del mejor alfa

por el programa.

DES Suavizado exponencial

doble

Escogencia del mejor alfa

por el programa.

DEST Suavizado exponencial

doble con tendencia lineal.

Escogencia del mejor alfa

por el programa.

AES Suavizado exponencial

adaptado

Escogencia del mejor alfa

por el programa.

Tabla 26 Pronósticos utilizados WinQSB

Se presentará un ejemplo de cómo fue obtenido cada uno de los pronósticos con la

materia prima Maíz Trillado, el cual es la base de todos los productos estudiados en el

presente trabajo. Los datos ingresados al programa (Tabla 25) fue la demanda de un

año (Abril 2011-Abril 2012), para lo cual se pidió el pronóstico de los siguientes doce

meses.

MES MAIZ BLANCO (KG)

Abril 17686.67228

Mayo 16783.97445

Junio 10069.76245

Julio 12586.73568

Agosto 15154.87944

Septiembre 16489.37369

Octubre 13203.93353

Noviembre 12751.6565

Diciembre 13515.69978

Enero 9609.548505

Febrero 10875.1923

Marzo 13084.77771

Abril 10935.97878

Tabla 27 Demanda de maíz Abril 2011-Abril 2012

Page 85: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

76

El programa arroja como resultado el pronóstico y el MAD de cada uno de los modelos

matemáticos estudiados, en donde fue tomado el de menor MAD. En el caso del maíz el

promedio ponderado 3 fue el de menor error (1916.028) para el primer año.

Gráfico 5 Gráfica modelos matemáticos WinQSB para la demanda del maíz

Al extender el modelo para los siguientes nueve meses (Tabla 26) con el modelo

matemático promedio ponderado tres, se obtuvo un error (617.45) menor que el del

primer periodo de tiempo estudiado.

Mes Demanda real Pronostico Error

Mayo 11692.61713 11631.98293 60.63420419

Junio 11827.50146 11904.45787 76.95640881

Julio 12902.89548 11485.36579 1417.529685

Agosto 13494.74604 12141.00469 1353.741352

Septiembre 12508.4581 12741.71433 233.2562244

Octubre 13534.69675 12968.69987 565.9968748

Noviembre 12906.44588 13179.3003 272.854414

Diciembre 12136.63659 12983.20024 846.5636543

Enero 12129.73625 12859.25974 729.5234899

ERROR PROMEDIO 617.4507008

Tabla 28 Error del pronóstico Mayo 2012 - Enero 2013

Así pues se concluye que el modelo matemático para pronosticar la demanda de Maíz

Trillado en la Empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. es promedio móvil

ponderado tres. De esta misma manera fue realizado con cada una de las materias

primas estudiadas y fue de las mismas pronosticadas los siguientes nueve meses

verificando que con el modelo matemático seleccionado se obtenía el menor MAD. Los

modelos matemáticos para cada una de las materias primas (Tabla 27) y su respectivo

Page 86: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

77

pronóstico fueron tenidos en cuenta para la propuesta del Sistema de Control de

Inventarios.

Materia prima Modelo

matemático Mad (kg)

Demanda

promedio (kg)

Error (%)

Maíz Trillado

Blanco

Promedio

ponderado 3 617.45 12994.63 4.75

Sal Promedio

ponderado 3 15.55 332.94 4.67

Ácido Sórbico Promedio

ponderado 3 3.31 57.26 5.78

Propionato de

Calcio

Promedio

ponderado 3 2.29

39.31

5.83

Margarina Promedio

ponderado 3 16.28 97.27 16.74

Azúcar Promedio

ponderado 3 11.88 77.73 15.28

Queso Promedio

ponderado 3 77.27 389.03 19.86

Almidón Promedio simple 6.80 17.08 39.81

Maíz

Sancochado

Suavización

Exponencial Doble 14.90 39.95 37.30

Salvado Suavización

Exponencial Doble 0.85 2.30 36.96

Linaza Suavización

Exponencial Doble 0.53 1.43 37.06

Ajonjolí Suavización

Exponencial Doble 0.23 0.63 36.96

Avena Suavización

Exponencial Doble 1.62 2.87 56.45

Panela Suavización

Exponencial Doble 0.45 1.22 36.89

Tabla 29 Modelos matemáticos materias primas

12.7. CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO

La cantidad económica de pedido fue encontrada utilizando el modelo del punto de re-

orden con demanda incierta (Ballou, 2004) ya que los pronósticos para cada uno de los

meses sería obtenido del pronóstico para el mes evaluado. Se consideró además que el

control de inventarios de la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. es un

control avanzado de inventarios por demanda o conocido también como tipo PULL. La

cantidad económica de pedido varía por ende cada mes, acorde al pronóstico del mes

en estudio y en función a su vez de los costos asociados al inventario, por ende fue

Page 87: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

78

desarrollada una herramienta que ayuda al cálculo para cada una de las materias

primas a estudiar (Tabla 28) cada mes, al ingresarle los datos requeridos, estos fueron:

D= Pronóstico de la demanda del mes a analizar (Kg).

S= Costo por procesamiento del pedido al proveedor ($/pedido).

I= Costo por manejo de inventario (%*C).

C= Valor del artículo ($/Kg).

La fórmula utilizada fue:

En donde el resultado obtenido, era la cantidad óptima de pedido cuando el punto de re-

orden indicaba necesario realizar un reabastecimiento de la materia prima.

12.8. INVENTARIO DE SEGURIDAD Y NIVEL PROMEDIO DE INVENTARIO

Para obtener el inventario de seguridad era necesario definir la probabilidad de

existencias durante el tiempo de entrega. Esta probabilidad fue definida en el 95%

debido a la criticad del proceso y la necesidad que tiene la empresa de mejorar los

tiempos improductivos por falta de material. El cálculo del inventario de seguridad fue

realizado teniendo en cuenta las variables para el modelo de control avanzado de

inventarios por demanda (Ballou, 2004):

D= Pronóstico de la demanda del mes a analizar (Kg).

TE= Tiempo total de reaprovisionamiento (Días de reaprovisionamiento/30 días).

S’d= Error estándar de pronóstico, en donde fue utilizado el error del pronóstico del mes

inmediatamente anterior a analizar (Kg).

Z(S’d)=Valor de Z en la Tabla de la Normal.

La fórmula utilizada fue:

De esta forma, se obtuvo el nivel de inventario de cada una de las materias primas al

cual era necesario realizar el pedido en cada uno de los meses basándose en el

pronóstico del mes.

El inventario promedio fue calculado para cada una de las materias, con el objetivo de

dar conocimiento a la empresa de la afectación de esta cantidad en los costos del

mismo. El nivel promedio de inventario para cada una de las materias fue definido por el

total de existencias regulares más las existencias de seguridad, es decir (Ballou, 2004):

Page 88: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

79

12.9. POLÍTICA DE INVENTARIOS

Debido a que la política de inventarios propuesta a la empresa Productos y Arepas De

Mi Tierra Ltda. contiene conceptos teóricos para cada una de las materias primas que

varían de acuerdo a las condiciones que en el momento de la evaluación se encuentren

vigentes, es importante proponer una forma en la que el tomador de decisiones pueda

conocer información tal como la cantidad económica de pedido, el inventario de

seguridad y el inventario promedio de cada una de las materias primas para cumplir a

cabalidad con un efectivo control de inventarios. Para ello, se propone una hoja de

cálculo Excel Microsoft Office, la cual contendrá los datos de cada una de las materias

primas de forma mensual e histórica de forma tal que estos puedan ser cambiados y/o

actualizados para cuando esto sea necesario. El manejo de este archivo es anexado en

el Manual del Usuario (Anexo 12), en donde se especifica la forma de ingreso y de

obtención de datos. Sin embargo se establecieron políticas de uso del sistema las

cuales son importantes a tener en cuenta:

Cambiar la alarma del punto de re-orden mensual de cada una de las materias

primas, con la actualización de la demanda y los datos ingresados del anterior

mes en el archivo “Política Inventario”.

Alimentar de forma mensual al sistema con la demanda del mes anterior real,

verificando los datos de Lead Time del proveedor y Costos en el archivo “Política

Inventario”.

La cantidad óptima de pedido dada por el sistema, es la cantidad que el Gerente

de Operaciones debe pedir cada vez que se muestre la alarma de pedido en el

archivo “Control de inventarios de materia prima y material de empaque”.

Se debe realizar la actualización del sistema de forma mensual y la revisión de

los pronósticos, con el objetivo de lograr construir un Sistema de Control de

Inventarios más robusto, debido a la escasez de información histórica que la

empresa tiene.

Cada vez, sin importar que sea en el transcurso del mes, se debe cambiar la

información en el sistema si hay variaciones en los tiempos de entrega, costos o

demanda que puedan afectar al modelo de forma considerable.

Se debe realizar por lo menos una revisión semestral en los costos de mantener

y almacenamiento basándose en el trabajo desarrollado en este documento.

Page 89: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

80

13. MEJORAS OBTENIDAS CON EL MÉTODO PROPUESTO

Con base en las herramientas macro, se pudo analizar como las alternativas propuestas

permiten mejorar el proceso de producción de la línea de arepa tipo pincho de la

empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. Según el Diagrama de Recorrido

Propuesto (Anexo 9), se realizó la comparación entre el sistema de producción actual y

el propuesto (Tabla 15).El número de operaciones fue reducido en un 20%,

comprendiendo las operaciones, almacenamientos, inspecciones, demoras y recorridos.

Se logró una disminución del24.43%(Anexo 13) en el tiempo total del proceso de

producción, que por la participación porcentual de la referencia en las líneas de

producto, es una mejora de gran impacto para la empresa.

Método Operaciones Tiempo (s) Distancia (m)

Actual 50 815,02 205

Propuesto 40 615.81 200

Diferencia 10 201.21 5

20% 24.43% 2.43%

Tabla 30 Mejoras obtenidas método propuesto

La comparación entre el sistema actual y el sistema propuesto de producción y de

inventarios, permite comprender a profundidad del impacto y mejora del proceso (Tabla

31).

Sistema de producción propuesto Sistema de inventario propuesto

La implementación de la marmita,

permite mejorar las condiciones de

trabajo del operario y la disminución de

los riesgos del área, ya que por su

característica volcable y chaqueta

térmica, el operario tiene menos contacto

con áreas de temperaturas altas. El

tiempo de cocción es de 4 horas para

125 Kg disminuyendo en 34.71% el

tiempo de la operación.

El nuevo sistema de inventarios, logra

una disminución de 10 hojas diarias

utilizadas diligenciadas a mano, las

cuales generan un ahorro de 288 hojas

al año, teniendo en cuenta el ahorro de

espacio en archivo que la empresa

tendría.

Al realizar la operación de lavado en la

marmita, se elimina la contaminación

cruzada del producto, y permite un mejor

cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Manufactura (BPM) (Gobierno

colombiano, 1997).Además de esto,

permite la reutilización del agua para la

cocción, generando un ahorro de 50 l de

agua y 0.8 m2 de espacio en planta

El nuevo sistema de inventarios permite

conocer el inventario de materias primas

en tiempo real, sin necesidad de realiza

conteos manuales cada vez que sea

necesario o haya agotamiento de

material. Así mismo, debido a la falta de

control del consumo de materias primas

con respecto a la formulación, la

empresa podría eliminar el desperdicio

Page 90: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

81

debido a la eliminación de la tolva. actual de $13.024.378,24 en merma de

materia prima.

Con la implementación del elemento de

filtrado propuesto, se elimina el contacto

después de cocción entre el operario y el

producto, mejorando notoriamente las

condiciones de trabajo del mismo debido

a las altas temperaturas del mismo, esto

contribuye a mitigar tres riesgos a los

que actualmente está expuesto el

operario. Además, el elemento permite la

separación del agua residual después de

la cocción, esta agua podría ser

reutilizada para lavado de pisos, lo cual

permite obtener 10 l de agua, que son

los restantes de la cocción. Debido a la

alimentación continua del elemento de

filtrado al molino se lograría eliminar el

transporte realizado de la olla al molino

de 1.5 m, con una frecuencia de 10

veces, lo que contribuye a la disminución

del tiempo de la operación y el recorrido.

Debido a los datos en tiempo real, es

posible con el sistema de inventarios

propuesto, conocer el inventario de

producto terminado real, teniendo en

cuenta el producto producido por

producción y el producto cargado y

descargado en rutas en el momento del

despacho. Esto evita el conteo que se

tenía que hacer cada vez que era

recibida una orden de pedido por parte

del cliente.

La eliminación de la operación de mezcla

que no agrega valor, permite la

disminución de los recorridos,

operaciones y desgaste de máquina en

que se incurrían. Se logró disminuir 1 m

de recorrido por cada 62.5 Kg de maíz.

Se tiene un conocimiento de las órdenes

de producción y órdenes de compra, de

tal forma que de forma anticipada se

puede conocer el comportamiento de

producción durante el día disminuyendo

los tiempos de espera por parte de los

operarios de la orden de producción al

inicio del día.

La colocación del carro móvil para

transporte de masa, permite disminuir el

recorrido de la operación y el peligro

físico por caídas a nivel al que el

operario estaba expuesto por transportar

la masa de la mesa al área de aplanado-

moldeado. Con esta mejora se logran

disminuir los 10 recorridos de 3 m

realizados por cada 62.5 Kg de maíz.

El nuevo sistema de inventarios, permite

conocer el punto de re-orden en el que

se debe realizar la compra de material,

permitiendo evitar el riesgo de

desabastecimiento y logrando establecer

una política de inventarios clara.

El ascensor eléctrico propuesto, elimina

el peligro biomecánico-riesgo por postura

y esfuerzo no aceptados de la

evaluación del panorama de riesgos

Se propone un nuevo sistema de

comunicación entre áreas, en donde el

Gerente General, el Gerente de

Operaciones y el Jefe de rutas, pueden

comunicar sus actividades de forma

Page 91: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

82

(Anexo 3). clara y así mismo sus requerimientos sin

afectar de forma negativa al proceso.

El método propuesto permite un

aumento de 66 paquetes producidos por

hora, teniendo un balanceo de línea

propuesto de 76.96%.

El sistema permite controlar el inventario

de material de empaque, el cual

contribuye a la disminución y control de

desperdicios.

Tabla 31 Mejoras obtenidas del sistema propuesto

14. PLAN DE CAPACITACIÓN

El pan de capacitación estará dividido en las dos áreas de alcance del proyecto:

producción y logística. El plan de capacitación por lo tanto tiene un alcance en

diferentes niveles de la organización como lo es el operativo para la primera área y de

dirección, es decir a nivel Gerente y Líder.

14.1. PLAN DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN

El plan de capacitación de producción está dirigido a los operarios de planta, los cuales

harán uso del nuevo sistema y maquinaria en el proceso. Este plan de capacitación será

dictado por el Gerente de Operaciones después de tomar la capacitación con los

fabricantes y proveedores directos de la nueva maquinaria. Los enfoques a utilizar,

serán el aprendizaje en el trabajo y las instrucciones escritas (Niebel & Freivalds, 2009).

Para el primer método, se propone que debido a el grado de operaciones manuales, la

capacitación sea dada sobre un ambiente práctico en donde junto con la guía del

Gerente de Operaciones, el operario pueda ir ejecutando las instrucciones y a medida

del tiempo por la frecuencia en que son realizadas, la habilidad del mismo podrá

incrementar. Sin embargo, la estrategia puede ser reforzada, por medio de instrucciones

escritas, entregándole el Método Estándar del Trabajo (Anexo 14) a cada uno de los

operarios con el objetivo de incrementar su recordación en caso de ausencia de los

capacitadores.

Capacitación al Gerente de Operaciones – Producción

Tema Duración Lugar Responsable

Capacitación sobre

manejo del ascensor

de carga.

3 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

Empresa proveedora

del ascensor.

Capacitación en

manejo de la

marmita.

3 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

Empresa proveedora

de la marmita.

Capacitación en 2 Horas Planta de Producción Empresa proveedora

Page 92: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

83

manejo de Plataforma

móvil.

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

de la plataforma

móvil.

Capacitación en

manejo del puente

industrial.

1Hora Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

Empresa proveedora

del puente industrial.

Capacitación en

manejo del elemento

propuesto de filtrado.

2 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

Empresa proveedora

del elemento de

filtrado.

Capacitación en

manejo del carro

móvil.

1 Hora Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

Empresa proveedora

del carro móvil.

Preparación de la

capacitación y

material para los

operarios.

2 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra

Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Documentación del

proceso de

producción para

futuras

capacitaciones.

2 Horas Oficina Gerente de

Operaciones Productos

y Arepas De Mi Tierra

Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Tabla 32 Plan de capacitación de producción del operario

De la misma forma fue planeado un modelo de capacitación para los operarios, los

cuales serán capacitados por el Gerente de Operaciones a fin de transmitir el

conocimiento adquirid en su propia capacitación.

Capacitación a los Operarios – Producción

Tema Duración Lugar Responsable

Charla y actividad

motivacional sobre el

proceso.

2 Horas Área de descanso

operarios.

Secretaria de

Gerencia.

Ventajas del nuevo

sistema y

compromiso de la

dirección.

1 Hora Área de descanso

operarios.

Gerente General.

Introducción al nuevo

sistema de

producción.

1 Hora Área de descanso

operarios.

Gerente de

Operaciones.

Capacitación sobre

manejo seguro del

3 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Gerente de

Operaciones.

Page 93: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

84

ascensor. Arepas de Mi Tierra Ltda.

Capacitación sobre

manejo seguro de la

plataforma móvil.

2 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Capacitación sobre

manejo seguro de la

marmita.

3 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Capacitación sobre

manejo seguro

puente industrial.

2 Horas Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Capacitación sobre

manejo seguro del

elemento propuesto

de filtrado.

1 Hora. Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Capacitación sobre

manejo seguro del

carro móvil.

1 Hora Planta de Producción

empresa Productos y

Arepas de Mi Tierra Ltda.

Gerente de

Operaciones.

Tabla 33 Plan de capacitación a operarios en producción

El tiempo de capacitación destinado para cada operario es de 16 horas, es decir dos

días laborales y va dirigida a todos los integrantes del proceso, en este caso 6

personas, para un total de 96 horas. Después de esta capacitación práctica e

interactiva, se dará un margen de dos semanas, en donde el Gerente de Operaciones

aplicará la capacitación de aprendizaje en el trabajo, supervisando que la labor

realizada sea la correcta y haciendo las correcciones y seguimiento pertinente.

14.2. PLAN DE CAPACITACIÓN EN INVENTARIOS

La implementación del sistema de información, requiere de un trabajo de mayor

dedicación y con una alta planeación, debido en parte a la resistencia al cambio que se

podría presentar ya que el proceso va a cambiar en gran medida de manual a

computarizado eliminando todas las formas de papel actualmente diligenciadas. Es por

esto que el método de conversión propuesto, es el paralelo (Kendall & Kendall, 2005),

en donde tanto el sistema antiguo como nuevo se siguen ejecutado al mismo tiempo

con el objetivo de verificar la veracidad de los datos y aumentar la seguridad en los

colaboradores de la empresa al mostrar de forma verídica cuales son los beneficios del

nuevo sistema. Debido a que el sistema está desarrollado sobre la plataforma de

Microsoft Office Excel, se recomienda a la empresa que todos los usuarios

involucrados, cuya familiaridad con la plataforma no sea muy alta, realizar un curso

virtual gratuito, que permita adquirir un nivel de maneo medio del programa. Teniendo

en cuenta el prerrequisito existente para el manejo del sistema, se recomienda seguir el

plan de capacitación propuesto.

Page 94: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

85

Capacitación a Gerente General, Gerente de Operaciones y Jefe de Rutas -

Inventarios

Tema Duración Lugar Responsable

Generalidades del

sistema de control

de inventarios.

1 Hora Oficinas Productos

y Arepas De Mi

Tierra Ltda.

Estudiante

desarrolladora del

sistema.

Manejo del módulo

de producción.

4 horas Oficinas Productos

y Arepas De Mi

Tierra Ltda.

Estudiante

desarrolladora del

sistema.

Manejo del módulo

de inventarios.

4 horas Oficinas Productos

y Arepas De Mi

Tierra Ltda.

Estudiante

desarrolladora del

sistema.

Manejo del módulo

de rutas.

4 horas Oficinas Productos

y Arepas De Mi

Tierra Ltda.

Estudiante

desarrolladora del

sistema.

Manejo del módulo

de pronósticos.

2 horas Oficinas Productos

y Arepas De Mi

Tierra Ltda.

Estudiante

desarrolladora del

sistema.

Explicación del

manual de usuario.

1 hora Oficinas Productos

y Arepas De Mi

Tierra Ltda.

Estudiante

desarrolladora del

sistema.

Tabla34 Plan de capacitación inventarios

Page 95: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

86

15. EVALUACION FINANCIERA

15.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para evaluar las propuestas presentadas, se utilizará la metodología por escenarios, en

donde se plantearán tres escenarios, el pesimista, el normal y optimista, con el objetivo

de conocer el comportamiento del proyecto en estas tres condiciones que la empresa

puede presentar en su operación. Es de esta forma que los tres escenarios serán

planteados como se indica a continuación:

Escenario pesimista: En este escenario se planteará una situación en la donde

la empresa logre el ahorro mínimo con las propuestas implementadas, que van

correlacionadas con el nivel de producción que la empresa tenga, ya que entre

mayor producción el ahorro de las propuestas será mayor. Así mismo se asume

que el nivel de demanda permanece constante, con respecto al último año.

Escenario normal: En este escenario se plantea un ahorro con la

implementación de las alternativas, con respecto a nivel de producción creciente

de la empresa que va acorde de la demanda. Esta demanda, se proyecta con el

crecimiento actual que la empresa ha tenido durante los últimos años.

Escenario optimista: En el escenario optimista, se plantea la mejor situación

que la empresa podría tener durante los años de ejecución del proyecto, en

donde se planea que el ahorro de las propuestas implementadas sea la máxima.

Debido a lo anterior, la demanda será calculada sobre la proyección de

crecimiento de los últimos años aumentada en un 50%, que corresponde a las

metas que la Gerencia ha comunicado en ventas.

De la misma forma, la factibilidad será evaluada por el método de la TIR (Tasa interna

de retorno) (GPPG Consultoría, 2013), que corresponde a la tasa a la cual el valor

presente se los ingresos es igual al valor presente de los egresos; este indicador debe

ser comparado con el costo de oportunidad, en donde si la TIR es mayor al costo de

oportunidad, el proyecto es factible, de lo contrario el proyecto no será viable (Ome,

2013). Para ello es importante calcular el WACC (El coste medio ponderado de capital)

(García, 2010), el cual indica el coste de los recursos financieros de una empresa e

indica el porcentaje mínimo por sobre el cual el proyecto debe estar para ser viable para

la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. La fórmula utilizada para su cálculo

fue:

Siendo:

E, son los recursos propios de la empresa.

D, es la deuda de la empresa.

Page 96: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

87

Kd, es el coste de la deuda.

Ke, es el coste de los recursos de la empresa.

t, es la tasa impositiva del impuesto de renta.

Para el caso particular de la empresa, se encontró que el WACC (Productos y Arepas

De Mi Tierra, 2012)para la empresa es:

En conclusión, se puede observar que la empresa tiene un WACC de 13.62%, y es

sobre esta que será evaluado el proyecto de mejora propuesto. Es por esto que los

parámetros a utilizar son:

Parámetro Valor

Inflación anual esperada 2.44%

Tasa de Descuento (Costo Promedio ponderado de Capital $COP) 13.62%

Tabla 35 Parámetros evaluación financiera

15.2. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Los costos de implementación fueron determinados mediante cotizaciones a posibles

proveedores de las adquisiciones que se requieren para el proyecto. Cada uno de los

rubros del proyecto fue contemplado de acuerdo a los requerimientos del mismo. De

esta forma se explicará a continuación la forma de cálculo y manejo del mismo:

15.2.1. Compra

La compra de cada uno de los elementos, fue cotizada en orden de conocer el valor

de adquisición. De la misma forma en el rubro de compra fue incluido por solicitud

del cotizante a inclusión de la instalación y de gastos asociados a la misma como

materiales y mano de obra. De esta forma se logró la cotización de la marmita

(Anexo 15), elemento de filtrado (Anexo 15), plataforma de descargue (Anexo 16),

ascensor industrial de carga (Anexo 17), carro de transporte (Anexo 18) y plataforma

móvil (Anexo 19).

15.2.2. Mantenimiento preventivo

Teniendo en cuenta el mantenimiento que cada uno de los equipos adquiridos en la

propuesta requiere, se contempló el costo implícito del mismo en elementos tales

como la marmita, el elemento de filtrado y el ascensor industrial de carga. Debido a

la naturaleza de cada uno de estos, la experticia que requiere la persona que realiza

Page 97: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

88

los mantenimientos es diferente. Para la marmita y el ascensor industrial se requiere

de un Ingeniero Electromecánico (Anexo 20) con alto conocimiento en

mantenimiento correctivo de redes eléctricas y de gas así como de los componentes

mecánicos presentes en los elementos. Para el mantenimiento correctivo del

elemento de filtrado, el carro de transporte y la plataforma móvil, los cuales solo

involucran un desarme completo para realizar una limpieza profunda del mismo y

lubricación para cuando esto es requerido, se destinó a un operario, el cual por

medio de la capacitación recibida en el programa de capacitación conocerá la forma

y periodicidad correctas para realizar el debido mantenimiento a estos elementos. La

plataforma de descargue, debido a ser una instalación física a modo de incrustación

en estructura de la empresa, no requiere la realización de ningún mantenimiento

preventivo en particular.

El sistema de inventario requiere de tres computadores que actualmente posee la

empresa, para ello es necesario realizar un mantenimiento de Hardware anual a

cada uno de los computadores, para lo que es necesario un Ingeniero de Sistemas

que realice esta labor (Anexo21).

Las cotizaciones de mantenimiento, recibidas en el año cero, fueron incrementadas

de acuerdo al IPC (Índice de precios al consumidor) del año anterior, es decir del

2012, el cual fue de 2.44% (República, 2012).

15.2.3. Obra civil planta

La obra civil de la planta, involucra la realización de una obra civil y de la puesta de

materiales para la misma. Esta obra civil fue cotizada con un Maestro de Obra que

la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. utiliza para sus adecuaciones de

planta. El Maestro de Obra cotiza los materiales (Anexo 22) promedio que considera

requiere la modificación y el costo de la mano de obra (Anexo 23).

15.2.4. Movimiento de planta

Para el movimiento de planta, se tiene planeada el consumo de 24 horas/hombre y

requiere de la participación de más de tres operarios, es decir que el movimiento se

puede realizar en un día de trabajo de 8 horas. La experticia destinada para este

movimiento es de operario ya que solo involucra el movimiento de las máquinas sin

involucrar instalaciones de ningún tipo.

15.2.5. Operario adicional

Debido al sistema de producción propuesto, se requiere de la contratación de un

operario adicional en la línea de arepa tipo pincho, según el balanceo de línea

realizado (Tabla 15). El salario base al año 2013 es de $589.500.oo, para lo cual fue

utilizado un salario total mensual de $976.026.oo el cual incluye el pago de pensión,

Page 98: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

89

salud, ARL (Aseguradora de riesgos laborales), subsidio de transporte, parafiscales,

prima de servicios, cesantías y vacaciones. Así mismo se proyecto el aumento del

salario teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) del último año de

2.44% (República, 2012).

15.2.6. Sistema de información de inventarios

El sistema de información de inventarios debido a la arquitectura cliente-servidor,

requiere de un continuo uso de la red interna LAN por medio de red WiFi de la

empresa. Es por esto que la cobertura y estabilidad de la señal es crítica para el

buen funcionamiento del sistema. La estructura de la bodega está compuesta de

tres pisos en placa de concreto lo que puede dificultar la señal en el primer y

segundo piso, los cuales están en cobertura del router de la oficina, ubicado en el

tercer piso. Para ello, se puede instalar un Access Point en el primer piso como

replicador de la señal del router del tercer piso garantizando la cobertura constante

de la bodega. Para ello, también es requerido un Switch de 8 puertos y la mano de

obra del proveedor (Anexo 24).

15.2.7. Soporte y mejora continua del sistema de información de inventarios

Este rubro, permite a la empresa la modificación y el mejoramiento del sistema de

inventarios, por medio de la programación de un Ingeniero de Sistemas (Anexo 25),

el cual de acuerdo al requerimiento puede por ejemplo, agregar materias primas al

sistema o nuevas referencias de producto terminado, así como cambiar la lógica

propuesta de las macros. El tiempo promedio estimado anual dado a este rubro fue

de 15 horas, dentro de las cuales, la empresa cotiza al Desarrollador el tiempo que

tarda la realización del requerimiento en específico.

15.2.8. Capacitación

El costo de capacitación es vital para el desarrollo e implementación de los sistemas

propuestos en producción e inventarios. Debido a la naturaleza del proyecto, la

capacitación abarca todos los niveles de la empresa, y requiere de la participación

activa de los colaboradores de la misma. Para una mejor comprensión del programa

de capacitación, este fue dividido en dos: el sistema de producción y el sistema de

control de inventarios propuesto. Para el primero, la capacitación se basará en el

Método Estándar de Trabajo (Anexo 14) y estará dirigida a los Operarios y al

Gerente de Operaciones. Por su parte, la capacitación del sistema de información

estará dirigida al Gerente de Operaciones, el Jefe de Rutas y el Gerente General.

Al realizar la proyección de las inversiones del proyecto (Tabla 36), se obtuvo que la

inversión total que se requiere por parte de la empresa Productos y Arepas De Mi

Tierra Ltda. es de $152.027.291.oo para la ejecución y puesta en marcha de las

propuestas de mejoramiento del sistema de producción e inventarios.

Page 99: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

90

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Marmita $ 8,038,800 $ 285,193 $ 2,921,517 $ 2,992,802 $ 3,065,826 $ 3,140,632 $ 20,444,770

Compra $ 8,038,800

$ 8,038,800

Mantenimiento

$ 285,193 $ 2,921,517 $ 2,992,802 $ 3,065,826 $ 3,140,632 $ 12,405,970 Elemento de Filtrado $ 6,612,000 $ 51,251 $ 52,501 $ 53,782 $ 55,095 $ 56,439 $ 6,881,068

Compra $ 6,612,000

$ 6,612,000

Mantenimiento

$ 51,251 $ 52,501 $ 53,782 $ 55,095 $ 56,439 $ 269,068 Plataforma de descargue $ 6,844,000

$ 6,844,000

Compra $ 6,844,000

$ 6,844,000 Ascensor Industrial de Carga $ 34,000,000 $ 510,971 $ 523,438 $ 523,438 $ 523,438 $ 523,438 $ 36,604,724

Compra $ 34,000,000

$ 34,000,000

Mantenimiento

$ 510,971 $ 523,438 $ 523,438 $ 523,438 $ 523,438 $ 2,604,724 Carro para transporte $ 3,809,803 $ 50,030 $ 51,251 $ 52,501 $ 53,782 $ 55,095 $ 4,072,462

Compra $ 3,809,803

$ 3,809,803

Mantenimiento

$ 50,030 $ 51,251 $ 52,501 $ 53,782 $ 55,095 $ 262,659

Plataforma Móvil $ 493,000 $ 50,030 $ 51,251 $ 52,501 $ 53,782 $ 55,095 $ 755,659

Compra $ 493,000

$ 493,000

Mantenimiento

$ 50,030 $ 51,251 $ 52,501 $ 53,782 $ 55,095 $ 262,659 Movimiento de Planta $ 120,072

$ 120,072

Movimiento de maquinaria $ 120,072

$ 120,072

Obra Civil Planta $ 8,700,000

$ 8,700,000

Materiales $ 5,500,000

$ 5,500,000

Mano de obra $ 3,200,000

$ 3,200,000

Page 100: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

91

Capacitación Método Estándar $ 631,288

$ 631,288

Capacitación sobre el proceso $ 631,288

$ 631,288

Sistema de Información de Inventarios $ 1,178,636 $ 819,930 $ 839,936 $ 860,430 $ 881,425 $ 902,932 $ 5,483,289

Unifi AP $ 350,000

$ 350,000 Switch de 8 Puertos $ 50,000

$ 50,000

Instalación $ 250,000

$ 250,000

Capacitación $ 528,636

$ 528,636 Soporte y Mejora Continua

$ 712,982 $ 730,379 $ 748,200 $ 766,457 $ 785,158 $ 3,743,177

Mantenimiento del sistema de cómputo

$ 106,947 $ 109,557 $ 112,230 $ 114,968 $ 117,774 $ 561,476

Operario adicional

$ 11,712,314 $ 11,998,094 $ 12,290,848 $ 12,590,745 $ 12,897,959 $ 61,489,960

Pago del salario

$ 11,712,314 $ 11,998,094 $ 12,290,848 $ 12,590,745 $ 12,897,959 $ 61,489,960

Total $ 70,427,599 $ 13,479,718 $ 16,437,988 $ 16,826,303 $ 17,224,093 $ 17,631,589 $ 152,027,291

Tabla36Costos de la propuesta de mejoramiento para el proceso de producción y el sistema de inventarios

15.3. PROYECCIÓN DE VENTAS

La proyección de ventas, se realizará para cada uno de los escenarios a evaluar (pesimista, normal y optimista). El precio actual de

la referencia seleccionada es de $3.200.oo. La proyección de ventas se realizará basada el crecimiento promedio de ventas que la

compañía ha presentado en los últimos años de 10% anual.

Escenario 2014 2015 2016 2017 2018

Normal Ventas ($) $1.042.504,822 $1,146,755,304 $1,261,430,834 $1,387,573,918 $1,526,331,310

Paquetes 318023 341493 366695 393757 422816

Page 101: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

92

Pesimista Ventas ($) $861.574.233 $861,574,233 $861,574,233 $861,574,233 $861,574,233

Paquetes 262829 256569 250457 244492 238668

Optimista Ventas ($) $1.563.757.233 $1,720,132,956 $1,892,146,252 $2,081,360,877 $2,289,496,965

Paquetes 477034 512239 550042 590635 634223

Tabla 37 Proyección de ventas

15.4. EVALUACIÓN FINANCIERA POR ESCENARIO

Para calcular los beneficios es importante tener en cuenta la proyección de ventas realizada por cada escenario, ya que es

dependiendo a este que se calculan los beneficios relacionados con costos directos de producción.

15.4.1. Escenario pesimista

Beneficio Directo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Reducción de uso de papelería $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $1,440,000

Ahorro de agua - Operación de lavado

$603,035 $588,671 $574,650 $560,962 $547,601 $2,874,918

Ahorro control de materia prima $13,024,378 $13,024,378 $13,024,378 $13,024,378 $13,024,378 $65,121,891

Ahorro agua - Operación de filtrado $30,152 $29,434 $28,732 $28,048 $27,380 $143,746

Ahorro mano de obra-Eliminación operación lavar maíz

$44,471 $43,411 $42,377 $41,368 $40,383 $212,010

Disminución consumo de gas - Operación cocinar

$8,455,600 $8,455,600 $8,455,600 $8,455,600 $8,455,600 $42,278,000

Ahorro mano de obra - Cambio operación filtrar

$2,382,886 $2,326,128 $2,270,723 $2,216,637 $2,163,839 $11,360,213

Ahorro mano de obra - Eliminación operación mezclar

$2,319,886 $2,264,629 $2,210,688 $2,158,032 $2,106,630 $11,059,865

Ahorro mano de obra - Estandarización velocidad asar

$1,671,355 $1,631,546 $1,592,684 $1,554,748 $1,517,716 $7,968,050

Ahorro mano de obra - estandarización velocidad asar

$1,137,708 $1,110,609 $1,084,155 $1,058,332 $1,033,124 $5,423,927

Ahorro mano de obra - Acercamiento etiquetadora

$2,686,769 $2,622,773 $2,560,302 $2,499,318 $2,439,787 $12,808,949

Page 102: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

93

Aumento utilidad de paquetes producidos por hora

$22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $114,278,400

Total Beneficios Directos $55,499,919 $55,240,859 $54,987,970 $54,741,104 $54,500,118 $274,969,969

Tabla38 Beneficios directos escenario pesimista

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Total Beneficios $- $55,499,919 $55,240,859 $54,987,970 $54,741,104 $54,500,118 $274,969,969

Total Costos $70,427,599 $13,479,718 $16,437,988 $16,826,303 $17,224,093 $17,631,589 $152,027,291

Flujo NETO $(70,427,599) $42,020,200 $38,802,871 $38,161,666 $37,517,011 $36,868,529 $122,942,678

Tasa de Descuento 13.62%

Promedio de Beneficios netos por año $24,588,536

VPN del Caso de negocios (Adelante vs. NO es Viable) Adelante! $64,612,903

Tasa Interna de Retorno (TIR) 48.44%

Tabla 39 Flujo de caja escenario pesimista

15.4.2. Escenario normal

Beneficio Directo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Reducción de uso de papelería $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $1,440,000

Ahorro de agua - Operación de lavado

$729,672 $783,521 $841,345 $903,435 $970,108 $4,228,081

Ahorro control de materia prima $13,024,378 $14,326,816 $15,759,498 $17,335,447 $19,068,992 $79,515,132

Ahorro agua - Operación de filtrado $36,484 $39,176 $42,067 $45,172 $48,505 $211,404

Ahorro mano de obra-Eliminación operación lavar maíz

$53,809 $57,781 $62,045 $66,624 $71,540 $311,799

Disminución consumo de gas - Operación cocinar

$8,455,600 $9,301,160 $10,231,276 $11,254,404 $12,379,844 $51,622,284

Ahorro mano de obra - Cambio operación filtrar

$2,883,292 $3,096,077 $3,324,565 $3,569,916 $3,833,373 $16,707,222

Ahorro mano de obra - Eliminación operación mezclar

$2,807,062 $3,014,221 $3,236,668 $3,475,532 $3,732,024 $16,265,507

Ahorro mano de obra - $2,022,340 $2,171,587 $2,331,849 $2,503,938 $2,688,727 $11,718,441

Page 103: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

94

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Total Beneficios $- $57,783,933 $60,903,150 $64,308,842 $68,027,779 $72,089,268 $323,112,972

Total Costos $70,427,599 $13,479,718 $16,437,988 $16,826,303 $17,224,093 $17,631,589 $152,027,291

Flujo NETO $(70,427,599) $44,304,215 $44,465,162 $47,482,539 $50,803,685 $54,457,678 $171,085,681

Tasa de Descuento 13.62%

Promedio de Beneficios netos por año $34,217,136

VPN del Caso de negocios (Adelante vs. NO es Viable) Adelante! $94,625,515

Tasa Interna de Retorno (TIR) 59.15%

Tabla 41 Flujo de caja escenario normal

15.4.3. Escenario optimista

Beneficio Directo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Reducción de uso de papelería $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $288,000 $1,440,000

Ahorro de agua - Operación de lavado

$1,094,508 $1,175,282 $1,262,017 $1,355,153 $1,455,162 $6,342,122

Ahorro control de materia prima $13,024,378 $19,536,567 $29,304,851 $43,957,277 $65,935,915 $171,758,988

Ahorro agua - Operación de filtrado

$54,725 $58,764 $63,101 $67,758 $72,758 $317,106

Ahorro mano de obra-Eliminación operación lavar maíz

$80,714 $86,671 $93,067 $99,935 $107,311 $467,698

Estandarización velocidad asar

Ahorro mano de obra - estandarización velocidad asar

$1,376,626 $1,478,220 $1,587,312 $1,704,454 $1,830,242 $7,976,854

Ahorro mano de obra - Acercamiento etiquetadora

$3,250,990 $3,490,911 $3,748,538 $4,025,177 $4,322,232 $18,837,848

Aumento utilidad de paquetes producidos por hora

$22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $114,278,400

Total Beneficios Directos $57,783,933 $60,903,150 $64,308,842 $68,027,779 $72,089,268 $323,112,972

Tabla 40 Beneficios directos escenario normal

Page 104: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

95

Disminución consumo de gas - Operación cocinar

$8,455,600 $12,683,400 $19,025,100 $28,537,650 $42,806,475 $111,508,225

Ahorro mano de obra - Cambio operación filtrar

$4,324,938 $4,644,115 $4,986,848 $5,354,873 $5,750,059 $25,060,834

Ahorro mano de obra - Eliminación operación mezclar

$4,210,593 $4,521,331 $4,855,003 $5,213,298 $5,598,036 $24,398,261

Ahorro mano de obra - Estandarización velocidad asar

$3,033,510 $3,257,381 $3,497,773 $3,755,907 $4,033,090 $17,577,661

Ahorro mano de obra - estandarización velocidad asar

$2,064,939 $2,217,330 $2,380,968 $2,556,681 $2,745,363 $11,965,281

Ahorro mano de obra - Acercamiento etiquetadora

$4,876,485 $5,236,366 $5,622,806 $6,037,766 $6,483,348 $28,256,772

Aumento utilidad de paquetes producidos por hora

$22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $22,855,680 $114,278,400

Total Beneficios Directos $64,364,071 $76,560,888 $94,235,214 $120,079,978 $158,131,197 $513,371,348

Tabla 42 Beneficios directos escenario optimista

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Total Beneficios $- $64,364,071 $76,560,888 $94,235,214 $120,079,978 $158,131,197 $513,371,348

Total Costos $70,427,599 $13,479,718 $16,437,988 $16,826,303 $17,224,093 $17,631,589 $152,027,291

Flujo NETO $(70,427,599) $50,884,353 $60,122,900 $77,408,910 $102,855,885 $140,499,608 $361,344,057

Tasa de Descuento 13.62%

Promedio de Beneficios netos por año $72,268,811

VPN del Caso de negocios (Adelante vs. NO es Viable) Adelante! $209,621,741

Tasa Interna de Retorno (TIR) 87.43%

Tabla 43 Flujo de caja escenario optimista

Como se puede ver en las Tablas 39, 41 y 43, indican una tasa interna de retorno entre 48.44% y 87.43%, indicando que el proyecto es viable y atractivo para la inversión por parte de la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda.

Page 105: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

96

16. CONCLUSIONES

El sistema productivo de la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. esta

susceptible al mejoramiento. Esto fue demostrado gracias a la obtención de la

propuesta lograda por medio del análisis de cada una de las operaciones que

componen el proceso, razón por la cual se hace clara la necesidad y la

importancia del análisis profundo mediante las herramientas macro, la

observación directa y el muestreo de trabajo.

Para la obtención de propuestas con gran impacto para la empresa, se hizo

necesario el análisis particular de la situación, para obtener alternativas que

sean viables con los recursos actuales que la compañía tiene. En este caso

particular, se logró el aprovechamiento del espacio actual de la bodega, por

medio de la expansión vertical de la planta de producción, en un área no

utilizada para el proceso.

El beneficio de la propuesta de mejoramiento está compuesto de los aportes

logrados en cada una de las alternativas, aún cuando estas no tengan todas el

mismo impacto. De esta forma, se logró una propuesta atractiva de inversión

para la empresa, gracias al aporte logrado en la mejora de cada una de las

operaciones.

Toda propuesta de mejoramiento, tiene beneficios directos e indirectos que

deben ser analizados en conjunto debido a la sus beneficios cuantitativos y

cualitativos que pueden tener. Aún cuando la propuesta es viable

financieramente, hay factores tales como el mejoramiento de las condiciones de

trabajo para el Operario que agregan valor y hacen aún más atractiva la

propuesta.

Conocer el tiempo estándar de sus procesos es de vital importancia para

identificar la situación actual de la empresa, es por esta razón que en la empresa

Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda., se logró desarrollar una propuesta de

mejoramiento de sus sistema de producción gracias a que la compañía y el

estudiante pudieron conocer en que lugar se encontraba la empresa

actualmente y como esta podía ser mejorada.

Toda empresa esta susceptible a un mejoramiento continuo por medio de sus

procesos de producción, para ello es necesario el continuo seguimiento y

análisis de cada una de sus operaciones, con el objetivo de encontrar, analizar e

implementar mejoras que contribuyan a mejorar el método en el que el objetivo

es logrado.

El control de inventarios es de vital importancia en todas las empresas, ya que

aunque las pérdidas en la mayoría de los casos son desconocidas para los

dueños del proceso, su impacto en la empresa es de gran relevancia y

contribuye a mejorar directamente la forma en la que la misma opera.

Page 106: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

97

La comunicación entre las áreas es una de las principales herramientas para

lograr una empresa con sinergia. La falta de comunicación lleva a reprocesos,

pérdida de tiempo y costos ocultos que aunque no son visibles de forma

inmediata, sus consecuencias pueden verse reflejadas en incumplimiento al

cliente y en el logro de los objetivos.

En la empresa Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda., fue demostrado como por

medio de la comunicación entre áreas y de un sistema de control de inventarios

se puede mejorar el proceso integral de la empresa, logrando ahorros

significativos con una inversión de bajo costo, lo cual indica que la definición de

políticas y el proceso establecido, son las variables más importantes de esta

mejora.

El factor humano es de vital importancia en la empresa y afecta directamente el

desempeño de la misma, es por esto que las mejoras del proceso productivo

deben involucrar el análisis de las condiciones del operario por medio de un

panorama de riesgo, el cual permite ver las oportunidades de mejora en el

entorno que pueden ser aplicadas para la mitigación o eliminación del riesgo.

Los sistemas de información permiten facilitar las operaciones de control de

inventarios, dando como valor agregado el conocimiento de la información en

tiempo real. Es por esto, que con el aprovechamiento de los recursos actuales

de la empresa, se logró el desarrollo de una propuesta que de forma completa,

influye en el comportamiento de todas las áreas de la organización.

La definición de los costos de inventarios es de vital importancia para todas las

empresas, ya que muchos de los costos son frecuentemente ignorados dando

como resultado políticas de inventarios de alto costo que son desconocidos por

los dueños del proceso. Es por esto que al definir el costo total del inventario en

cada una de las materias primas, la empresa permitió comprender que tan

importante era definir políticas claras de inventario, cuyo objetivo fuera encontrar

la forma más acertada de administrar este activo de la empresa.

Es necesario conocer el número de operarios requeridos para el proceso y las

áreas en los que estos deben estar por medio del balanceo de línea, ya que es

de esta forma, que se logra la optimización de los recursos humanos de la

empresa y se puede analizar de forma acertada el proceso.

Se puede concluir de forma exitosa que la aplicación de las herramientas de la

Ingeniería Industrial, tiene gran impacto en todas las áreas de la empresa. Todas

las empresas pueden y deben aplicar dichas herramientas con el objetivo de

realizar un mejoramiento continuo sin importar su naturaleza específica.

Page 107: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

98

17. RECOMENDACIONES

El trabajo actual permitió un análisis profundo de la línea de producción tipo

pincho, sin embargo se recomienda a la empresa extender el estudio a todas las

líneas de producto con el objetivo de obtener beneficios por medio de la mejora

continua en todas las operaciones de la empresa.

Se recomienda a la empresa ir extendiendo de forma paulatina el alcance del

pronóstico de la demanda de acuerdo a los datos históricos que la empresa

pueda ir obteniendo. Debido a la falta de información actual el pronóstico puede

no ser tan acertado, lo que causa incertidumbre de decisión, sin embargo entre

mayor cantidad de datos sean recolectados, el cálculo se puede realizar con

menor error.

El sistema de información propuesto esta en basado en Visual Basic de

Microsoft Office Excel, se recomienda a la empresa contemplar la posibilidad de

la migración de este sistema a un lenguaje de programación más robusto que

permita la consulta no solo en la red interna de la empresa, sino de forma móvil.

Así mismo, con el objetivo de una mayor capacidad de almacenamiento de

datos, hacer uso de un servidor interno, el cual pueda guardar de forma histórica

a largo plazo la información contenida en el sistema de información.

Se recomienda a la empresa implementar herramientas de talento humano a

todos los colaboradores de la empresa, con el objetivo de incrementar el sentido

de pertenencia hacia la compañía y tener una mejor comunicación ya que no

hay medios claros de comunicación hacia la gerencia.

Como trabajos futuros, se recomienda la aplicación de la metodología de Lean

Manufacturing ya que actualmente Productos y Arepas De Mi Tierra Ltda. no

cuenta con ninguna aplicación de esta filosofía, por lo tanto un trabajo en esta

teoría podría tener un gran impacto en el desempeño de la empresa. Como

campos de aplicación se puede contemplar el proceso de producción seguido

del proceso logístico que la empresa desarrolla.

Se recomienda a la empresa realizar capacitaciones referentes a las políticas de

la empresa y su filosofía de forma periódica, ya que debido al corto tiempo

dedicado a estas actividades, los colaboradores olvidan fácilmente aspectos

tales como la Misión, Visión y Políticas de Calidad, los cuales deben ser la guía

para el desempeño de sus funciones.

Page 108: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y …

99

18. BILIOGRAFÍA

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