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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR ETE (EFICIENCIA TOTAL DEL EQUIPO) EN MAQUINAS CORTADORAS DE TUBO Planta de Manufactura Aceros Cuatro Caminos PROCESOS INDUSTRIALES ALUMNO: L UIS ENRIQUE G . M. ASESOR ACADÉMICO: MTRO. AMANDO SERRANO ASESOR INDUSTRIAL: ING. PEDRO TOLENTINO PÉREZ MAYO - AGOSTO 2011

Proyecto c

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Page 1: Proyecto c

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR ETE (EFICIENCIA TOTAL DEL EQUIPO) EN MAQUINAS CORTADORAS DE TUBO

Planta de Manufactura Aceros Cuatro Caminos

PROCESOS INDUSTRIALES

ALUMNO:

UIS ENRIQUE G . M.

ASESOR ACADÉMICO:

MTRO. AMANDO SERRANO

ASESOR INDUSTRIAL:

ING. PEDRO TOLENTINO PÉREZ

MAYO - AGOSTO 2011

Page 2: Proyecto c

Introducción

Aceros Cuatro Caminos es un productor nacional de tubo, con más de 2.000 clientes dentro del

territorio nacional, con una gama extensa de soluciones que sirve a una gran variedad de

industrias, incluyendo Construcción, Automotriz, Mueblera y bicicletera.

Provee a una gama amplia de industrias, los productos más innovadores y los mejores

servicios en seis procesos: slitter, manufactura de tubo, corte de tubo, doblez de tubo, corte laser y

nivelado.

La Planta Manufacturera Aceros Cuatro Caminos cuenta con 10 máquinas cortadoras de

tubo, dentro de las cuales cinco son automáticas y es en estas en las que justificamos centrar

interés, ya que se aplicara un sistema de mejoramiento continuo de la Eficiencia Total del Equipo

ETE, este con la finalidad de aumentar su eficiencia y disminuir el desecho.

La implementación de este sistema permitirá conocer el porcentaje de efectividad con el que

trabaja cada una de ellas con respecto a su máquina ideal. La diferencia la constituyen las pérdidas

de tiempo, las pérdidas de velocidad y las pérdidas de calidad en términos de disponibilidad,

rendimiento y calidad respectivamente.

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Page 3: Proyecto c

CAPÍTULO II

GENERALIDADES DEL PROYECTO

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Page 4: Proyecto c

2.1 Planteamiento del problema

Aceros Cuatro Caminos es un productor nacional de tubo, hoy en día uno de los más importantes

con una gama extensa de productos, provee a una amplia cadena de industrias, de ahí la gran

importancia y magnitud que representa la producción de este producto.

Actualmente en el departamento de corte no se tiene un control y análisis de la producción

que generan las cortadoras automáticas de esta área, por cuyo motivo se justifica centrar el interés

en estas, ya que no se conoce la medición del desempeño de la gestión de este proceso.

Por tal razón que se llevara a cabo la implementación del indicador Eficiencia Total del

Equipo, para así determinar qué tan satisfactorio es el rendimiento del equipo de trabajo.

2.2 Justificación

La evaluación del rendimiento del equipo mientras opera, es uno de los indicadores más

importantes para conocer el grado de competitividad de una planta industrial.

De ahí la importancia de planificar e implementar un análisis de la eficiencia total de equipo

ETE mediante la aplicación de indicadores que nos brinden información para poder adquirir un

control de la producción y la productividad, que permita saber si la eficiencia con la que trabajan las

maquinas es la adecuado y así mismo saber que tan cerca se está de los objetivos propuestos o

para que, en caso de haber desviación, poder tomas las medidas correctivas. Para ir reduciendo de

forma continúa las pérdidas de efectividad y alcanzar una producción óptima.

2.3 Objetivo General

Evaluar la Eficiencia Total del Equipo, para su posterior seguimiento y retroalimentación para

iniciar un programa estándar de mejora de la producción.

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Page 5: Proyecto c

2.4Objetivos Específicos

1. Evaluar las áreas deficientes en las máquinas de corte

2. Medir la perdida de disponibilidad, rendimiento y calidad de los equipos

3. Promover un control de acciones correctivas al área de corte de tubo.

2.5Estrategias

1. Especificar y definir los puntos críticos en los sitios deficientes.

2. Elaboración de hojas de cálculo para realizar los cálculos de disponibilidad, eficiencia y calidad

para sistema ETE, cálculo final y resumen de valores obtenidos.

3. Con base a la valoración de las deficiencias y resumen de los cálculos del ETE, proponer

acciones de mejora y solución para una mejor eficiencia.

2.6Metas

Aumentar 20% el ETE de las máquinas de corte.

Reducir el 40% del tiempo muerto mensual.

Disminuir el producto de desecho mensual en un 3%.

Reducir la producción de SCRAP en un 3%.

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Page 6: Proyecto c

2.7 Alcances

La implementación del ETE únicamente se aplicara al departamento de corte de tubo para

conocer la medición del desempeño del proceso. De tal forma que se determine qué tan

satisfactorio es el rendimiento del equipo de trabajo que opera en el área. Y a partir de los

resultados obtenidos se promueva así las correspondientes acciones para aplicar propuestas que

optimicen la producción.

El concepto ETE es un indicador clave de desempeño y se encuentra asociado a un

programa estándar de mejora de la producción llamado TPM (Mantenimiento Productivo Total), el

objetivo de este es alcanzar la producción óptima, aumentar el tiempo efectivo de proceso y reducir

los costos.

Que a partir de los índices comparativos de los equipos con respecto a las cifras que

compone el ETE de cada equipo que opera, ayudara a orientar el tipo de acción eh identificar las

áreas críticas donde se hay que incidir con mayor prioridad las acciones y de igual forma el

herramental que se debe utilizar para el estudio de los problemas y fenómenos presentados

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Page 7: Proyecto c

CAPÍTULO III

FUNDAMENTO TÉORICO

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Page 8: Proyecto c

3.1 Eficiencia total del equipo, ETE

ETE es el acrónimo para Eficiencia Total del Equipo y muestra el porcentaje de efectividad de una

máquina con respecto a su máquina ideal equivalente. La diferencia la constituyen las pérdidas de

tiempo, las pérdidas de velocidad y las pérdidas de calidad

Sus inicios son inciertos aunque parece ser que fue creado por Toyota. Hoy en día se ha

convertido en un estándar internacional reconocido por las principales industrias alrededor del

mundo.

El ETE permite identificar las pérdidas diferenciadas en los siguientes factores:

Disponibilidad: cuánto tiempo ha estado funcionando la máquina o equipo respecto del

tiempo que se quería que estuviera funcionando (restando el tiempo de paros no

programados)

Rendimiento: durante el tiempo que ha estado funcionando, cuánto ha fabricado (de

primera y desecho) respecto de lo que tenía que haber fabricado a tiempo de ciclo ideal

(sólo producto de primera)

Calidad: cuánto ha fabricado bueno (producto de primera) a la primera respecto del total

de la producción realizada (de primera + desecho)

Con estos tres factores el cálculo del ETE muestra claramente la situación de la efectividad total de

la máquina (% disponibilidad: está funcionando la máquina?, % rendimiento: está la máquina

funcionando a su velocidad máxima? y % calidad: está fabricando la máquina productos buenos?).

ETE muestra el porcentaje de efectividad de una máquina con respecto a su máquina ideal

equivalente (ETE = 100%). La diferencia la constituyen las pérdidas de tiempo, las pérdidas de

velocidad y las pérdidas de calidad.

3.2 Cálculo del ETE

El producto de estos tres factores es lo que constituye el ETE:

ETE = disponibilidad x rendimiento x calidad (%)

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Page 9: Proyecto c

Elementos que componen el ETE

ELEMENTO CÁLCULO

El indicador disponibilidad refleja el tiempo

durante el cual la máquina está fabricando

productos, comparado con el tiempo que

podría haber estado fabricando productos.

Un indicador de disponibilidad menos de un

100% indica que se tienen pérdidas de

tiempo: averías, esperas y restricciones de

línea.

A: Tiempo real en minutos

B: Tiempo de paros planeados en minutos

C: A-B Tiempo disponible en minutos

D: Tiempo de paros no planeados

E: C-D Tiempo de Operación

F: E/C EFICIENCIA EN TIEMPO

DISPONIBLE

El indicador de rendimiento refleja qué ha

producido la máquina, comparado con lo que

teóricamente podría haber producido (es

decir, la producción que se debería obtener si

la máquina funcionase a la velocidad máxima

teórica durante el tiempo de funcionamiento

actual.

Un indicador de rendimiento menor de una

100% indica que se tienen pérdidas de

velocidad: microparadas y velocidad reducida.

G: Producción real + K

H: Velocidad Teórica

I: E x H Producción Teórica

J: G/I EFICIENCIA EN PRODUCCIÓN

El indicador de calidad refleja los productos

buenos obtenidos, comparado con el total de

productos fabricados.

Un indicador de calidad menor de un100%

indica que se tienen pérdidas de calidad:

desecho y re trabajos, así como pérdidas en

el arranque de máquina.

K: Producción rechazada

L: (G-K)/G EFICIENCIA EN CALIDAD

Eficiencia Total del equipo

=

F x J x L x 100%

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Page 10: Proyecto c

El objetivo final del cálculo del ETE es mostrar cómo las pérdidas en disponibilidad, rendimiento y

calidad se relacionan entre sí y reducen la efectividad de las máquinas. Mide las pérdidas para

permitir, tras su análisis posterior, incrementar la productividad y la efectividad de las mismas.

Permite focalizarse cuando se intenta mejorar la efectividad del equipo, ya que permite conocer

donde se están produciendo las pérdidas.

Tener un ETE de, por ejemplo, el 40%, significa que de cada 100 piezas buenas que la

máquina podría haber producido, sólo ha producido 40.

El cálculo del ETE genera información diaria sobre el nivel de efectividad de una máquina o

conjunto de máquinas. Además, dice cuál de las seis grandes pérdidas se debe atacar en primer

lugar. El ETE no es sólo un indicador con el que medir el rendimiento de un sistema productivo,

sino que es un instrumento importante para realizar mejoras específicas una vez que se haya

priorizado las pérdidas.

3.3 Clasificación del ETE

El valor del ETE permite clasificar una o más líneas o una toda una planta con respecto a las

mejores de su clase y que han entrado en la excelencia.

% ETE APRECIACIÓN NOTA

ETE < 65 % InaceptableSe producen importantes pérdidas económicas. Muy baja

competitividad

65 % <ETE < 75 % RegularAceptable sólo si se está en proceso de mejora. Pérdidas

económicas y baja competitividad

75 % < ETE < 85 % Aceptable

Continuar la mejora para superar el 85 % y avanzar hacia

la clase mundial. Ligeras pérdidas económicas y

competitividad ligeramente baja

85 % <ETE < 95% Buena Entra en valores de clase mundial. Buena competitividad

ETE > 95% Excelencia Valores de clase mundial. Excelente competitividad

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Page 11: Proyecto c

3.4 Ventajas del ETE

Las ventajas que aporta el cálculo del ETE se presentan a continuación:

Focalizarse en las pérdidas: al referenciar la efectividad de la máquina con el máximo

absoluto de disponibilidad, velocidad y calidad, permite conocer donde se están

produciendo las pérdidas.

Es fácil de entender para el personal de planta: el ETE refleja perfectamente lo que está

pasando en planta. Si se tienen muchos problemas el ETE tendrá valores bajos, y sólo se

tendrán valores altos cuando raramente suceda algún problema. El ETE utiliza el lenguaje

y las definiciones que se utilizan en planta, el trabajo diario de los equipos de planta se

refleja en el ETE, facilita a las personas ver los efectos de las acciones emprendidas para

la mejora y justificar dichas acciones de forma evidente.

Los equipos de trabajo pueden influir sobre el ETE: la información referida a las pérdidas

permite a los equipos de planta iniciar mejoras específicas y enfocadas al problema

detectado. Por tanto, dichos equipos pueden influir sobre cada uno de los parámetros que

componen el ETE de un modo directo y por tanto guiar el ETE en la dirección correcta. Los

resultados de todas estas mejoras quedan reflejados en la evolución del ETE.

Ofrece calidad en la información una vez que se ha dejado claro que el ETE no puede ser

corrompido, la calidad de la información disponible mejorará cada vez. Esto unido al hecho

de implementar mejoras específicas en lugar de buscar al culpable, proporciona un entorno

idóneo para crear un ambiente de mejora continua.

Al ir midiendo el rendimiento diariamente el operario: se familiariza con los aspectos

técnicos de la máquina y la forma en la que procesa los materiales, focaliza su atención en

las pérdidas, empieza a desarrollar un sentimiento cada vez más fuerte de propiedad con

su máquina.

Al ir trabajando con los datos del ETE el supervisor: aprende la forma en que sus máquinas

procesan los materiales, es capaz de dirigir indagaciones sobre donde ocurren las pérdidas

y cuáles son sus consecuencias, es capaz de dar información a sus operarios y a otros

empleados implicados en el proceso de mejora continua de las máquinas, es capaz de

informar a sus superiores sobre el estado en que se encuentran sus máquinas y los

resultados de las mejoras realizadas en ellas.

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Page 12: Proyecto c

El ETE es la mejor métrica disponible para optimizar los procesos de fabricación y está

relacionada directamente con los costes de operación. La métrica ETE informa sobre las

pérdidas y cuellos de botella del proceso y enlaza la toma de decisiones financiera y el

rendimiento de las operaciones de planta, ya que permite justificar cualquier decisión sobre

nuevas inversiones. Además, las previsiones anuales de mejora del índice ETE permiten

estimar las necesidades de personal, materiales, equipos, servicios, etc. de la planificación

anual.

3.5 Mantenimiento productivo total, TPM

TPM es el acrónimo para Mantenimiento Productivo Total y es una estrategia para mejorar la

efectividad de los procesos productivos de una empresa. Para ello se utiliza un método que permite

que las máquinas que se tienen en la actualidad fabriquen más productos “buenos”.

TPM persigue una situación productiva ideal, sin averías, sin defectos, sin pérdidas

debidas a productos de baja calidad, sin accidentes, daños, ni problemas de salud. Esta situación

ideal se puede conseguir mediante un proceso de mejora continua que requiere la total implicación

de todos los empleados, desde los operarios de planta hasta los niveles más altos de la dirección

de la empresa. Implementar TPM significa aplicar un método de mejora continua con el propósito

de reducir las pérdidas de una forma estructurada. Debido a que los procesos actuales en los que

se añade valor al producto implican la presencia de máquinas y equipos, las actividades de TPM se

focalizan primeramente en las pérdidas asociadas a las máquinas.

La estrategia de TPM persigue identificar y eliminar las Seis Grandes Pérdidas.

3.6 Seis grandes pérdidas

En la operación de una máquina, se pueden distinguir seis tipos de desechos, éstos se denominan

pérdidas, porque conducen a disminuir la efectividad del equipo.

1. Paradas/averías

2. Configuración y ajustes

3. Pequeñas paradas

4. Reducción de velocidad

5. Rechazos por puesta en marcha

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Page 13: Proyecto c

6. Rechazos de producción

Las dos primeras grandes pérdidas, paradas/averías y ajustes, afectan a la disponibilidad.

Las dos siguientes grandes pérdidas, pequeñas paradas y reducción de velocidad, afectan al

rendimiento y las dos últimas grandes pérdidas afectan a la calidad.

Pérdida de tiempo

La pérdida de tiempo se define como el tiempo durante el cual la máquina debería haber estado

produciendo pero no lo ha estado: ningún producto sale de la máquina.

PERDIDA DESCRIPCIÓN

Averías

Un repentino e inesperado fallo o avería genera una pérdida en el

tiempo de producción. La causa de esta disfunción puede ser técnica

u organizativa (por ejemplo, error al operar la máquina,

mantenimiento pobre del equipo). Se considera este tipo de pérdida a

partir del momento en el cual la avería aparece.

Esperas

El tiempo de producción se reduce también cuando la máquina está

en espera. La máquina puede quedarse en estado de espera por

varios motivos, por ejemplo, debido a un cambio, por mantenimiento,

o por un paro para ir a comer. En el caso de un cambio, la máquina

normalmente tiene que apagarse durante algún tiempo cambiar

herramientas, útiles u otras partes.

Restricción de línea

Las esperas debidas a los problemas de aprovisionamiento y

transporte en una línea de producción o en una serie de procesos

productivos consecutivos se clasifica como un tiempo de espera

específico: la restricción de línea. Debido a que este tipo de paro se

genera en otra parte del proceso productivo pero no en la propia

máquina, puede ser discriminado del cálculo del ETE de la máquina.

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Page 14: Proyecto c

Pérdida de velocidad

Una pérdida de velocidad implica que la máquina está funcionando pero no a su velocidad máxima.

PERDIDA DESCRIPCIÓN

Microparadas

Cuando una máquina tiene interrupciones cortas y no trabaja a

velocidad constante, estas microparadas y las consecuentes

pérdidas de velocidad son generalmente causadas por pequeños

problemas tales como bloqueos producidos por sensores de

presencia o agarrotamientos en las cintas transportadoras. Estos

pequeños problemas pueden disminuir de forma drástica la

efectividad de la máquina

Nota: en teoría las microparadas son un tipo de pérdida de tiempo.

Sin embargo, al ser tan pequeñas (normalmente menores de 5

minutos) no se registran como una pérdida de tiempo.

Velocidad reducida

La velocidad reducida es la diferencia entre la velocidad fijada en la

actualidad y la velocidad teórica o de diseño. En muchos casos, la

velocidad de producción se ha rebajado para evitar otras pérdidas

tales como defectos de calidad y averías. Las pérdidas debidas a

velocidades reducidas son por tanto en la mayoría de los casos

ignoradas o infravaloradas.

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Page 15: Proyecto c

Pérdida de calidad

La pérdida de calidad ocurre cuando la máquina fabrica productos que no son buenos a la primera.

PERDIDA DESCRIPCIÓN

Desecho

Desecho son aquellos productos que no cumplen los requisitos

establecidos por calidad, incluso aquellos que no habiendo cumplido

dichas especificaciones inicialmente puedan ser vendidos como

productos de calidad menor (producto de segunda calidad).

Un tipo específico de pérdida de calidad son las pérdidas en los

arranques. Estas pérdidas ocurren cuando: Durante el arranque dela

máquina, la producción no es estable inicialmente y los primeros

productos no cumplen las especificaciones de calidad; los productos

del final de la producción de un lote se vuelven inestables y no

cumplen las especificaciones; aquellos productos que no se

consideran como buenos para la orden de fabricación y,

consecuentemente, se consideran una pérdida.

Re trabajo

Los productos re trabajados son también productos que no cumplen

los requisitos de calidad a la primera, pero que pueden ser

reprocesados y convertidos en productos buenos. A primera vista, los

productos re trabajados no parecen ser muy malos, incluso para el

operario pueden parecer buenos. Sin embargo, el producto no

cumple las especificaciones de calidad a la primera y supone por

tanto un tipo de pérdida de calidad (al igual que ocurría con el

desecho).

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Page 16: Proyecto c

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DEL PROYECTO

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Page 17: Proyecto c

4.1 Situación Inicial

La empresa antes de iniciar el proyecto no contaba con un indicador de desempeño que

proporcionara cuantitativamente el rendimiento total del equipo, para que a partir de los resultados

obtenidos se promovieran las correspondientes acciones para aplicar propuestas que optimicen la

producción.

Para la realización del diagnóstico de la empresa antes de desarrollar la nueva

herramienta, se plantearon entrevistas no estructuradas al jefe de área, a los operadores de las

máquinas y a los trabajadores del área; permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico

preciso.

Deficiencias en el área de producción

Utilizando como técnica de diagnóstico la entrevista no estructurada, en el área de corte se

evidenció la falta de coordinación, debido a que no se tiene una estructura organizacional con

responsabilidades y obligaciones definidas, lo cual afectaba directamente en la eficiencia del

departamento, porque el personal aprovechaba la confusión para bienestar propio, no realizando el

trabajo correspondiente.

A continuación se detallan las deficiencias encontradas en el área de corte:

Hoja de registro de inspección de corte de tubo

El formato utilizado no tiene casillas para colocar la cantidad de producto defectuoso para

determinar correctamente la eficiencia.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo los operadores llenan los reportes de producción.

• Los operadores de las maquinas no habían recibido capacitación para llenar correctamente

la hoja de registros de inspección, lo que ocasiona que no los llenaran de la forma correcta.

• Las firmas necesarias del operador e inspector de calidad frecuentemente no eran

colocadas en su totalidad y además algunas de ellas eran ilegibles.

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Page 18: Proyecto c

• La casilla para la descripción de fallas era demasiado pequeña, por lo que los operadores

mecánicos describían las fallas en forma demasiado abreviada y frecuentemente eran

incomprensibles.

Estos inconvenientes provocaban que el reporte de producción careciera de utilidad al no

poseer los datos necesarios para tener un control de la producción por tuno y así poder determinar

apropiadamente la eficiencia de las máquinas.

Retroalimentación

La hoja de registro de inspección llenadas por los operadores eran almacenadas pero la

información proporcionada no era analizada por ninguna persona de la empresa. Los operadores

mecánicos no sabían para qué servían los registros de inspección y no obtenían retroalimentación

sobre la calidad con que los realizaban, por lo que no sabían si los estaban haciendo bien o mal y

no se preocupaban por preguntar sus dudas de cómo llenar correctamente la hoja de registro de

inspección.

Al no existir una retroalimentación de los operadores a el gerente del área, ni del gerente a

los operadores, las hojas de registro de inspección carecían de utilidad al no proporcionar

información a la alta gerencia de la situación real de la línea de producción para poder establecer

planes de acción y de este modo poder informar a los operadores de su rendimiento y cómo podían

mejorarlo.

Cantidad de SCRAP

Entrevistando a las operadores se determinó que no tenían criterios definidos sobre las tolerancias

de las medidas y defectos que definen si un tubo es SCRAP y que existía ambigüedad de criterios

entre el gerente y el departamento de calidad, esto ocasionaba que los operadores realizaran mal

su trabajo de clasificación de cortes de primera y SCRAP, lo que conllevaba a la empresa a

pérdidas porque existían casos en que el tubo de primera era vendido como de SCRAP que tiene

un precio insignificante y cuando el tubo de SCRAP era vendido como de primera también

ocasionaba pérdidas, pues los clientes que pagaban por tubos de primera calidad se encontraban

con tubos defectuosos, lo que causaba quejas y rechazos.

Haciendo uso de las hojas de registro de inspección, se les pidió a los operadores que

anotaran siempre la cantidad de tubo de primera y de SCRAP provenientes de su turno durante el

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Page 19: Proyecto c

mes utilizando esta información se pudo determinar que en la situación actual de la empresa se

tenía una producción total mensual de 1, 309,185 tubos, por lo que en base a ello se determinó

que el tubo de SCRAP constituye un 7 % de la producción total mensual.

Cálculo de la producción total mensual y el cálculo del % SCRAP mensual:

Maquinaria

La línea de corte está formada por la máquina No. 1, 2, 3, y 4 que son equipos con los que ya se

contaba desde muchos años atrás por lo que estos ya no se encuentran en óptimas condiciones de

funcionamiento, lo que lleva a que se generen paros por fallas mecánicas, porque muchas de sus

partes no son originales y no son idóneas para la máquina, lo que hace que no funcionen

correctamente y de forma continua. De igual forma presentan fallas eléctricas ya que están

programadas en un sistema obsoleto y cuando falla debe acudirse a un técnico o conseguirse

repuestos que se demoran para ingresar a la planta.

Mientras que la maquina No. 5 es el equipo más actual con el que se cuenta en el área de

corte y no presenta problemas por fallas mecánicas ni eléctricas.

Capacidad instalada

Los equipos No. 1, 2, 3 y 4 son capaces de alcanzar un rendimiento de 3 tubos por minuto. Al

trabajar en turnos de 750 min durante 27 días laborales, se tiene que:

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Cálculo de la producción total

mensual

Tubo de 1ra al mes +

SCRAP al mes

Cálculo del % de tubo defectuoso

(91642.95 /1, 309,185) * 100

= 7%

CapacidadInstalada

3 tubos padres * 750 min * 2 turnos * 27

días = 121,500 tubos padres/mes

Page 20: Proyecto c

Mientras que el equipo No.5 alcanza un rendimiento de 12 tubos padres por minuto. Al trabajar en

turnos de 750 min durante 27 días laborales, se tiene que:

Si se tuviera un ETE del 100% el proceso de las maquinas 1, 2,3 y 4 debería ser capaz de cortar

121,500 tubos de primera en un mes.

Si se tuviera un ETE del 100% el proceso de la maquina 5 debería ser capaz de cortar 486,000

tubos de primera en un mes.

Capacidad real

Los equipos para producir tubos se han operado a una velocidad promedio de 170 rpm, siendo la

producción promedio de 2, 080,000 tubos de primera al mes. Mediante el siguiente cálculo se

estima que la capacidad real de la maquinaria en la situación actual constituye el 21.40% de la

capacidad instalada.

La diferencia entre capacidad instalada y capacidad real la constituyen las pérdidas de tiempo,

velocidad y calidad en la línea de producción, las cuales son provocadas por paradas, ajustes,

pequeñas paradas, reducción de velocidad y rechazos por arranques y rechazos de producción

Fallas de equipo

Los paros por fallas en el equipo eran variados. Se desconocía qué paros eran los que más afectan

la producción porque los operadores mecánicos no describían el tipo de paro en el reporte de

producción. Y existía confusión para determinar si el paro era por causa de los operadores, por

problemas de materia prima o por problemas mecánicos o eléctricos de la máquina, porque los

operadores desconocían el verdadero origen de los paros por la falta de una capacitación eficaz en

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Capacidad realCapacidad real / Capacidad instalada

(2, 080,000 / 9, 720,000) * 100 = 21.40%

CapacidadInstalada

12 tubos padres * 750 min * 2 turnos * 27

días = 486,000 tubos padres/mes

Page 21: Proyecto c

la que ellos pudieran conocer la máquina, sus partes, su funcionamiento, mantenimiento y los

problemas que comúnmente se presentan en ellas.

Falta de repuestos

En la empresa existía una clara actitud reactiva y no proactiva. Los repuestos frecuentemente eran

comprados hasta que las partes estaban averiadas, lo cual alargaba el tiempo en que la máquina

se encontraba parada, pues se tenía que esperar a que los repuestos fueran cotizados y enviados

por el proveedor. No existía control de existencias dentro de la bodega de repuestos lo que

ocasionaba grandes pérdidas de tiempo. Por lo tanto, la falta de repuestos, falta de registros y

controles conllevaba a atrasos y paros de producción.

Análisis del personal

A los operadores se les exige un nivel mínimo de escolaridad de estudios básicos

A pesar de ello se presentaban frecuentemente problemas de comprensión, sentido común, falta

de iniciativa, enfrentamientos y comentarios sin fundamentos especialmente entre los trabajadores.

Se evidenció falta de disciplina, compromiso y responsabilidad en la mayor parte del personal del

área de producción.

La empresa no cuenta con descripción de puestos por lo que no se pudo equiparar el desempeño

real de los trabajadores con lo esperado.

Paros operativos

Los operadores no tenían inducciones eficaces, por lo que iniciaban a ocupar su puesto de trabajo

sin conocer las especificaciones del producto, las partes de la máquina, la forma correcta de

realizar los cambios de materia prima, las responsabilidades de su puesto, etc. Por lo cual, su

tiempo de aprendizaje era largo y no siempre era el adecuado porque era empírico. No contaban

con procedimientos o instrucciones de trabajo establecidas para realizar cambios de formato,

arranques de máquina o para resolver los paros más comunes. Por lo tanto los operadores no

sabían manejar bien la máquina y cuando se presentaba algún problema no sabían cómo

enfrentarlo y trataban de resolverlo en base a prueba y error, lo que alargaba los tiempos de paros.

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Page 22: Proyecto c

Los operadores dependían en gran medida de las instrucciones del supervisor de

producción para resolver los problemas de la máquina y cuando éste no se encontraba cuando

existían problemas mayores, los operadores perdían más tiempo buscándolo o llamándolo para

informarle el problema.

Estos problemas se minimizaron con la capacitación impartida por el supervisor de producción para

los operadores.

Falta de personal calificado

El personal de nuevo ingreso recibía una inducción general de la planta que no cubría

todos los aspectos necesarios para desempeñarse correctamente. El personal no recibía una

inducción específica de su puesto por lo que iniciaba a trabajar a la planta, sin conocer las

especificaciones del producto, las especificaciones de la materia prima, las responsabilidades de

supuesto, etc. Esto repercutía en paros operativos por falta de preparación.

Altos índices de rotación

A causa de la falta de preparación inicial al puesto, los trabajadores presentaban desconocimiento

sobre sus deberes y los deberes de sus compañeros y de las jerarquías dentro de la empresa, lo

que originaba en ellos la sensación de falta de estructura e inseguridad sobre las tareas que

realizan.

Por estas razones la empresa presenta un índice de rotación del 10% o en otras palabras,

aproximadamente 1 renuncia cada 10 días, lo cual contribuye nuevamente a cambios de puesto

por urgencias y no por capacidad.

A continuación se presenta el cálculo del índice de rotación:

Comunicación

22

Índice de rotación = (número de renuncias / en x días del mes) * 100

= (3 renuncias / en 30 días) * 100 = 10% o 1

renuncia cada 10 días

Page 23: Proyecto c

Desde la alta gerencia existía falta de comunicación, no existía una estructura definida para el flujo

de información, lo cual repercutía en el personal de la planta que desconocía quién es la persona a

la que debían obedecer, por lo que se presentaban malos entendidos que producían un mala

organización y descontrol.

Puntos críticos del área de producción

Después de analizar la situación actual de la empresa y estudiar los puntos mostrados se

determinó que los puntos críticos eran: El desconocimiento del rendimiento, disponibilidad y

calidad, desconocimiento del % del SCRAP, desconocimiento de las causas y falta de

retroalimentación. Estos puntos críticos serán atacados en la fase de implementación del sistema

de ETE.

4.2 Desglose de estrategias

Fase de preparación

En esta fase se exponen los pasos que debieron hacerse previo a la etapa de realización de la

implementación del sistema de ETE, ya que constituyen los documentos base para la ejecución del

proyecto, incluye: la creación de la lista de paros, la modificación del formato de la hoja de registro

de inspección de tubo, el diseño de la hoja de cálculo para el sistema ETE, la elaboración de la

hoja de registro de defectos encontrados durante el turno y el diseño de la hoja de cálculo para la

determinación del porcentaje de desecho.

Lista de paros

Los paros se lograron identificar con ayuda de la experiencia del técnico de la planta que ha

trabajado más de 10 años en la empresa y los operadores que tienen 2 años de manejar las

máquinas y en base a todas las hojas de inspección que el jefe del departamento de corte había

archivado en un año y que habían sido llenados por los operadores. La metodología aplicada fue

entrevistas no estructuradas. Los medios que se utilizaron para recabar la información fueron: oral

(en las entrevistas). Esto se detalla a continuación:

Se utilizó la técnica de entrevista con preguntas no estructuradas dirigidas al supervisor de

producción y a los operadores. A los operadores se les preguntó sobre los diferentes paros que se

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Page 24: Proyecto c

presentan en su turno y qué era lo que los ocasionaba. Se corroboró la información proporcionada

con el técnico de producción y con su ayuda se clasificaron los paros.

Modificación del formato de la hoja de registro de inspección de corte

Para la modificación del formato de la hoja de inspección, se utilizó la técnica de entrevista con

preguntas no estructurales dirigidas al supervisor de producción y al jefe de planta sobre la

información que deseaban que registrara la hoja de inspección para que éste fuera un reflejo de lo

que ocurría durante el proceso, ellos desearon que se incluyera espacio para colocar la cantidad

de tubos defectuosos.

Con la información obtenida, el formato del reporte de producción fue mejorado y el

resultado de la modificación se presenta a continuación y la forma en que debe ser llenado

correctamente.

Modificación de hoja de inspección

Forma en que debe ser llenada la hoja de inspección modificada

Antes de iniciar el proyecto para la implementación del ETE, ya se habían hecho modificaciones a

la hoja de registro de inspección de corte de tubo para mejor control de la información y el

rendimiento del turno de trabajo. Por tal motivo solo se agregó una casilla para colocar la cantidad

de SCRAP o tubos defectuosos.

Diseño de la hoja de cálculo para el sistema ETE

Se creó un documento en Microsoft Excel para que los tiempos de los paros fueran tabulados y

fueran calculados automáticamente los porcentajes de disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE.

El documento está hecho en una sola hoja de cálculo: donde se identifica el producto, la

producción del turno, cantidad de piezas defectuosas (min) de paros y el cálculo del porcentaje de

la disponibilidad, rendimiento, calidad y finalmente el ETE.

A continuación se presentan la hoja de cálculo, mostrando como ejemplo los datos del

primer día del Mayo. Debe aclararse que debido a la extensión de la hoja presentada solo se

mostró el primer día del mes.

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Page 25: Proyecto c

La hoja de cálculo para el ETE muestra los cálculos desarrollados para la determinación del

porcentaje ETE de cada turno. En ella se ingresan los datos de nombre del producto, la

producción real y el producto de primera, esta información se obtiene de la hoja de inspección

modificada. Las demás casillas se calculan automáticamente después de ingresar los tiempos de

los paros.

El porcentaje de disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE se calculan de la siguiente manera:

Elaboración de la hoja de registro de defectos encontrados durante el turno

Se le realizaron entrevistas no estructuradas al jefe de corte de tubo, al staff de producción, al jefe

de calidad y los inspectores de calidad para poder crear una hoja de registro de defectos

encontrados durante el turno, que presentara la lista de defectos. Con la información proporcionada

por el personal y el listado de defectos de tubo, se elaboró la hoja de registro de defectos

encontrados durante el turno presentadas a continuación:

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Cálculo del % Disponibilidad

Tiempo disponible

= (Tiempo operativo / tiempo disponible) * 100

= Tiempo programado – tiempo de paros programados

Cálculo del % Rendimiento

Producción previstaTiempo operativo

= (Producción real / producción prevista) * 100

= Tiempo operativo * velocidad

= Tiempo disponible – Tiempo de paros no programados

Cálculo del % Calidad

= (Producto de primera / producción real) * 100

Cálculo del % ETE

= % disponibilidad * % rendimiento * % calidad

Page 26: Proyecto c

OXIDADOS VIBRADOS LONGITUD CHUECOS GIRADOS OVALADOS PIEZAS1 02 03 04 05 0

0

DEFECTOS DE CALIDAD

El objetivo de la hoja de registro de defectos encontrados, será una herramienta para

conocer los defectos que más se presentan en el producto final. Conociendo estos defectos se

puede analizar su causa en la máquina y corregir el problema para aumentar la producción de tubo

de primera calidad.

Fase de realización

Para la realización del proyecto se analizaron tres meses, Mayo, Junio y Julio. En estos se

determinó el porcentaje de ETE, el rendimiento de la línea, el control de los defectos de los tubos,

la reducción del % de SCRAP y la reducción en el tiempo de paros.

En esta sección se presentan con detalle los cálculos realizados en el mes de Mayo como

muestra de cálculo; se utilizó la misma metodología en los demás meses. El mes de Mayo

representa la situación actual del área de corte de tubo, por lo que en esta sección no se realizarán

comparaciones. Los resultados de los 3 meses completos se presentan adelante.

Control del % de disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE de la línea

Se hizo uso de la hoja de cálculo para el sistema ETE, para cargar los paros adquiridos en las

hojas de inspección de cada turno laborado del mes de Mayo, teniendo como resultado el % de

disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE por mes.

Tiempo disponible = tiempo programado del turno (750 min) - tiempo de los paros programados

Tiempo operativo = tiempo disponible - tiempo de paros de la máquina

Producción real = cantidad de tubo de primera calidad + SCRAP

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Page 27: Proyecto c

Cálculos para el turno de día, con fecha 1ro de Mayo, donde las unidades se refieren a los tubos

producidos:

• Tiempo disponible = 480min – 30min de paros programados = 450 min

• Tiempo operativo = 450 min disponibles – 30 min de paros de maquina = 420 min

• Producción real = 3200 unidades de primera + 6 SCRAP = 3196 unidades.

De esta forma se calcularon los valores de los turnos del mes de Mayo.

Las casillas en blanco corresponden a los días que no se programó el trabajo en la línea.

Cálculo del porcentaje del ETE de un turno

Cálculos para el turno de día con fecha 01/05/1, de esta forma se calcularon los valores de todos

los turnos de Mayo.

Disponibilidad = tiempo operativo / tiempo disponible

Rendimiento = producción real / producción prevista

Calidad = producto de primera / la producción real.

ETE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad

• Disponibilidad = (420 min / 450 min) * 100 = 93 %

• Rendimiento = (3194 unidades / 9534 unidades) * 100 = 33.5 %

• Calidad = (3200 unidades / 3194 unidades) * 100 = 99.81%

• ETE = (93 *33.5 * 99.81) * 100 = 31.21%

Porcentaje de OEE de un turno de Mayo

Cálculo del promedio de la disponibilidad del mes de Mayo, de esta misma forma se calcularon los

demás promedios de Mayo.

• Disponibilidad promedio del mes = (83%+75%+…+94%+82%) / 26 turnos en total = 80%

Cuadro de resumen del ETE correspondiente a cada máquina de corte.

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Page 28: Proyecto c

A partir de estos resultados se determina que él % de ETE de la maquina No. 1 fue de 42 %, lo que

significa que de 100 tubos que debieron producirse en base a la capacidad instalada, sólo se

produjeron 42 tubos. El bajo valor de ETE se debe en gran medida al bajo rendimiento de la línea

(50%), es decir, en la situación actual de la empresa las máquinas se mantiene trabajando a una

velocidad muy baja y ese es el punto principal que debe corregirse si se quiere tener un aumento

en la eficiencia de la línea de corte.

Según la tabla de clasificación ETE, un porcentaje de ETE menor que 65 % se considera

inaceptable, quiere decir que se producen grandes pérdidas económicas y se tiene muy baja

competitividad. Por lo tanto se establece que la situación actual de la empresa es inaceptable y es

de suma importancia la toma de medidas correctivas en lo que respecta al tiempo perdido para

mejorar su situación.

Disminución de tiempo de paros

En base a los resultados obtenidos, se determinarán los problemas y defectos a atacar, se

realizará un análisis causa-raíz y se crearán acciones correctivas a las que se les dará seguimiento

y evaluarán sus resultados con el propósito de disminuir el tiempo de paros, el % de SCRAP y

aumentar el ETE de las líneas de corte.

Seguimiento de las acciones correctivas y evaluación de los resultados

El seguimiento consiste en la recopilación de los datos y el análisis del porcentaje del ETE, el

control del rendimiento de la línea, de los defectos de los tubos, a medida que avanza un proyecto.

Este seguimiento permite conocer cuando algo no está marchando según lo esperado, que es

aumento de la eficiencia total de las máquinas. El seguimiento proporciona la base para la

evaluación.

Está enfocada hacia lo que se había establecido hacer, lo que se ha conseguido y cómo se ha

conseguido.

4.3 Implementación de soluciones propuestas

La implementación del indicador Eficiencia Total del Equipo se aplicó las cinco maquinas

cortadoras de tubo. Con la finalidad de mejorar la situación actual de la producción de corte en el

área.

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Page 29: Proyecto c

Para ello se fue dando pauta sobre cada documento base para la ejecución del proyecto: la

creación de la lista de paros, la modificación del formato de la hoja de registro de inspección de

tubo, el diseño de la hoja de cálculo para el sistema ETE, la elaboración de la hoja de registro de

defectos encontrados durante el turno y el diseño de la hoja de cálculo para la determinación del

porcentaje de SCRAP.

Control del % de disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE del área de corte de tubo

Se hizo uso las hojas de Excel presentadas anteriormente, para cargar las longitudes, los

pesos teóricos, el número de corte estándar, el número de corte real y el número de corte

producidos, teniendo como resultado el porcentaje de disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE

por mes.

Fase de capacitación del personal sobre el sistema ETE

Para obtener el apoyo del personal con el proyecto es necesario invertir tiempo para dar una

inducción al personal del área sobre qué es la Eficiencia Total del Equipo (ETE), la información que

proporciona y sus ventajas. Al igual que los % de disponibilidad, rendimiento, calidad y ETE de su

turno y explicar el significado de cada uno de estos términos y lo que representan sus valores para

la empresa.

Motivación

Se motivó a los trabajadores de la siguiente forma:

Fomentar la creatividad, generar nuevas ideas.

Participación en la toma de decisiones.

Conocer cómo puede afectar su trabajo en los resultados en el proceso de corte de tubo y

a la compañía en general.

Proporcionar información para potenciar sus habilidades.

Platicas de retroalimentación para un mejor desempeño en el trabajo, indicando los puntos

de progreso y aquellos que podían mejorarse.

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Page 30: Proyecto c

Aprovechar reuniones para hablar de los temas que les preocupa, de manera tal que

mejore la confianza dentro de la organización.

Gratificar sus esfuerzos verbalmente en las reuniones y por escrito en su área de trabajo.

La forma que se establecerá para mantener la motivación en los trabajadores será que el

Supervisor de producción fije metas de mediana dificultad y de corto plazo dependiendo de los

puestos de trabajo y prepare adecuadamente a los trabajadores para ejecutarlas, facilitando las

condiciones necesarias para su logro.

Compromiso con la mejora continúa

Con esto se contribuirá a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la empresa. Para

lograrlo se mencionan los siguientes aspectos:

Sensibilizar al personal sobre la necesidad de participar activamente en el proceso y contribuir al seguimiento de los objetivos.

Motivación para cambiar actitudes y comportamientos reduciendo la resistencia al cambio.

Fomentar la crítica constructiva para convertirla en oportunidades de mejora.

Estar en constante búsqueda de la satisfacción del cliente interno y externo.

Fijar las condiciones de mejora: Dirección comprometida, liderazgo visible y coherente con los principios de la calidad, comunicación permanente, cultura de calidad y oportunidad de participación por igual.

El procedimiento general que se establecerá para mantener el compromiso con la mejora continua

será que cada departamento revisará semestralmente sus procedimientos, definirá indicadores

para facilitar la mejora de su eficiencia y el cumplimiento de sus objetivos, identificará

oportunidades de mejora y en base a esos resultados se planificarán proyectos de mejora o nuevos

procedimientos, los cuales deben enfocarse en el incremento de la eficacia y eficiencia de los

procesos

Presentación de resultados y programación de reuniones

Realizar reuniones mensuales para presentar los resultados obtenidos del % de ETE, al personal

de ambos turnos del área de corte tubos.

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Page 31: Proyecto c

Mostrar de qué forma nos benefician o afectan los porcentajes obtenidos mensualmente e indicar

cual debería ser el aporte de cada operador según su puesto de trabajo teniendo en cuenta las

metas establecidas y solicitar su compromiso.

4.4 Resultados

A partir de los resultados del mes de Mayo, se determinó que la eficiencia total de las maquinas

cortadoras era de 36%, por lo tanto se estableció que la condición actual era inaceptable.

Al finalizar el proyecto el porcentaje de calidad mejoró un 1% lo que se refleja en la

reducción de SCRAP, la disponibilidad de las máquinas aumentó 9.7% con la reducción del tiempo

muerto de las máquinas y el rendimiento tuvo una ligera mejoría de 1.95% pero continúa siendo

aceptable.

El porcentaje de ETE de los equipos de corte tuvo un aumento de 30%, alcanzando un

ETE de 66% en Julio, por lo que se considera aceptable debido a que está en proceso de mejora.

Con base al control del rendimiento y la reducción del tiempo de paros en las máquinas, el tiempo

muerto mensual de la línea de tubos se redujo un 26.91%.

Al identificar los defectos causantes de la mayor cantidad de tubos de SCRAP y tomar

acciones correctivas eficaces, el porcentaje de SCRAP de la línea de tubos se redujo en 4.03%

respecto a la situación actual.

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Page 32: Proyecto c

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Implementar permanentemente el sistema ETE en la línea de corte de tubo como una forma de

mejora continua, para alcanzar mejores resultados en la eficiencia total. Y así dejar de tener

pérdidas y ser una empresa más competitiva.

Implementar el sistema ETE en sus demás áreas de producción para mejorar todas las líneas de

producción y obtener mejores utilidades.

Mantener metas claras para que el personal colabore con el sistema ETE, según su puesto de

trabajo.

No perder de vista que el sistema ETE es el resultado del trabajo en equipo y es mejor analizar

los resultados a través de grupos multidisciplinarios para tener diferentes enfoques de los

problemas y establecer planes de acción que ataquen la causa raíz eficazmente.

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Page 33: Proyecto c

CONCLUSIONES

La Eficiencia Total del Equipo es una de las herramientas más utilizadas en el ambiente del

mantenimiento hoy en día, y uno de los principales métodos para perfeccionar la actuación del

equipo y por mantener un mecanismo supervisando. Puesto que proporciona a la manufactura de

corte de tubo acciones inclinadas a mejorar el desempeño y rendimiento de las máquinas. Así

como la generación de reducción en los tiempos de proceso, mejorando los pronósticos de

producción y minimiza los costos de retrabajo y SCRAP.

BIBLIOGRAFÍA

Manufactura Esbelta - © Monografias.com S.A. (2007). Recuperado el Mayo de 2011, de http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml

UNA HERRAMIENTA DE MEJORA, EL OEE (EFECTIVIDAD GLOBAL DEL EQUIPO). (2009). Recuperado el Mayo de 2011, de http://www.eumed.net/ce/2009b/hlag.htm

Copyright Aceros Cuatro Caminos, S.A. de C.V. (2010). Recuperado el Mayo de 2011, de http://www.aceroscuatrocaminos.com/seccion.php?secc=tepeji

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