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Página 1 INTRODUCCION Alta Costura Mexicana® es una industria mexicana dentro del sector textil ya que realiza desde el diseño, corte y confección de ropa siguiendo los mas altos estándares de calidad. Los procesos que el personal sigue en la planta y en la infraestructura que tiene ha permitido que ACM® sea una de las principales plantas de maquilacion de ropa en Morelos. Con algunas líneas de ropa propias y trabajo de maquila para marcas reconocidas, esta industria ha tenido un gran crecimiento en los últimos meses, llegando a posicionarse fuertemente en el estado como una empresa de confianza, que genera productos de calidad, gracias a la filosofía de trabajo y a sus políticas de 100% satisfacción al cliente. En la siguiente figura se muestra cuales son las áreas que integran la planta y donde se originan los mayores problemas (ver fig. 1.1). Figura 1.1 Planta Alta Costura Mexicana y áreas que la conforman. En el área de confección es donde se presenta el mayor problema y es por eso que aquí se implementara la metodología de Deming. DISEÑO CORTE CONFECCION INSPECCION TERMINADO ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

Proyecto Empresa Textilera

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Proyecto que muestra con ejemplos claros el uso de las 5 s para una empresa

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    INTRODUCCION

    Alta Costura Mexicana es una industria mexicana dentro del sector textil ya que

    realiza desde el diseo, corte y confeccin de ropa siguiendo los mas altos

    estndares de calidad.

    Los procesos que el personal sigue en la planta y en la infraestructura que tiene

    ha permitido que ACM sea una de las principales plantas de maquilacion de ropa

    en Morelos.

    Con algunas lneas de ropa propias y trabajo de maquila para marcas

    reconocidas, esta industria ha tenido un gran crecimiento en los ltimos meses,

    llegando a posicionarse fuertemente en el estado como una empresa de

    confianza, que genera productos de calidad, gracias a la filosofa de trabajo y a

    sus polticas de 100% satisfaccin al cliente.

    En la siguiente figura se muestra cuales son las reas que integran la planta y

    donde se originan los mayores problemas (ver fig. 1.1).

    Figura 1.1 Planta Alta Costura Mexicana y reas que la conforman.

    En el rea de confeccin es donde se presenta el mayor problema y es por eso

    que aqu se implementara la metodologa de Deming.

    DISEO CORTE CONFECCION INSPECCION

    FINAL

    TERMINADO

    ALMACEN

    DE

    PRODUCTO

    TERMINADO

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    En el rea de confeccin, es el rea ms conflictiva del proceso ya que es donde

    se genera la mayor cantidad de defectos como son: medias costuras, costuras

    dbiles, prendas desalineadas, y esto es generado debido a las malas condiciones

    de las maquinas de coser. Los problemas antes mencionados son los principales

    generadores de productos con mala calidad y de esta manera se genera perdida

    en la productividad, perdida de tiempo y elevan el ndice de reproceso. Por lo tanto

    se obtienen mayores costos. Cabe mencionar que algunos de los trabajadores no

    realizan adecuadamente la confeccin en las prendas.

    En este trabajo se presenta la aplicacin del ciclo de Deming, para evitar y reducir

    los problemas que se tiene en el rea antes mencionada. Que permite a las

    empresas una mejora integral de la competitividad de los productos, mejorando

    continuamente la calidad.

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    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

    Se presenta un problema de gran dimensin en la empresa Alta Costura

    Mexicana en el rea de confeccin como son la mala calidad de la costura y

    maquinaria en mal estado. Esto genera los defectos que a continuacin se

    muestran:

    Alineamiento inadecuado de la tela.

    Prendas con costuras abiertas.

    Costuras que se abren con facilidad.

    Adems de estos defectos ya mencionados, se tienen otros problemas como son

    las maquinas de coser se encuentras en mal estado, lo cual dificulta la correcta

    elaboracin de la costura y que algunos de los trabajadores no realicen el trabajo

    correctamente, esto impide la elevacin de los estndares de la calidad.

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    A continuacin se describen ciertos problemas:

    Alineamiento inadecuado de la tela:

    Cuando la tela llega al rea de confeccin, debido a los trabajadores que se

    encuentran llevando a cabo esta tarea, en la mayora de las ocasiones no realizan

    el debido alineamiento a la hora de coser la prenda, esto genera gran ndice de

    producto defectuoso y en consecuencia muy poco nivel de calidad requerida,

    provocando grandes prdidas para la empresa (ver fig. 1.2).

    Figura 1.2 Alineamiento inadecuado de la tela.

    En la imagen se muestra como los trabajadores, al momento de que la tela ha sido

    cortada y llevada al rea de confeccin, realizan el respectivo alineamiento para

    despus coser la prenda. Cabe mencionar que esto es llevado a cabo por algunos

    trabajadores utilizando una tcnica inadecuada. Por ejemplo la colocacin de los

    alfileres que en este proceso son de gua y de gran ayuda para realizar un trabajo

    de buena calidad.

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    Prendas con costuras abiertas:

    En el rea de confeccin, cuando se esta llevando a cabo este proceso, se puede

    observar por el mismo trabajador cuando una costura no quedo del todo bien, a

    esto nos referimos con que la costura que realizo no se uni completamente, esto

    debido al mal manejo de la tela y la dificultad que pueda tener con la maquina de

    coser, debido al estado de la misma (ver fig. 1.3).

    Figura 1.3 Costuras abiertas.

    Como se muestra en esta imagen, se puede observar que la costura realizada en

    esta prenda es de muy mala calidad y esto en consecuencia provoca el rechazo a

    la hora de la inspeccin y principalmente perdidas de tiempo y costos ya que

    tendra que utilizarse mas material y ocupar, si esto lo requiere, tiempo extra.

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    Costuras que se abren con facilidad:

    En el momento en que una prenda termina el proceso de confeccin, es muy

    importante realizar la inspeccin adecuada ya que en algunas ocasiones las

    prendas presenta la anomala de que no soporta la costura, esto debido a la mala

    confeccin que realiza el trabajador. Sino se tiene una buena inspeccin esto

    podra generar una no conformidad por los clientes y esto nos generara perdidas

    tanto de prestigio como de costos y tiempo (Ver fig. 1.4).

    Figura 1.4 Costura que se abre con facilidad.

    Como se puede observar en la imagen, debido a la mala confeccin que realizan

    los trabajadores (costura que se abre con facilidad), es generadora de retrabajos y

    esto por consecuencia genera perdida de tiempo en el rea de confeccin y el

    retraso en el proceso.

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    Falta de experiencia laboral:

    Para cualquier empresa (que en este trabajo se realiza en la empresa Alta Costura

    Mexicana) es de suma importancia que los trabajadores estn muy bien

    capacitados para realizar las actividades en las respectivas reas con las que

    cuenta la empresa. En esta ocasin, en el rea de confeccin no se realiza bien el

    trabajo porque los trabajadores no tienen el suficiente conocimiento o experiencia

    laboral para realizar adecuadamente las costuras. Esto ocasiona productos de

    muy baja calidad y en consecuencia perdidas sumamente importantes en

    cuestin de costos ya que estos son la base de la empresa para llevar a cabo el

    proceso y sacar la produccin a delante (ver fig. 1.5).

    Figura 1.5 Falta de experiencia laboral.

    En la imagen se puede observar que la confeccin es llevada a cabo tanto por

    mujeres como hombres (el 90% de la mano de obra son mujeres), de los cuales 9

    de cada 10 empleados (mujeres) tienen la suficiente experiencia y 3 de cada 5

    empleados (hombres) de igual manera. Esto provoca retrasos serios en la

    produccin y la mercanca no es entregada a tiempo.

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    Maquinas de coser en malas condiciones:

    En este tipo de empresas, es de suma importancia la maquinaria o herramienta de

    trabajo, ya que sin ella no se seria posible realizar las tareas necesarias para

    cumplir con el propsito de la empresa. Un factor muy importante es que las

    maquinas de coser estn en perfectas condiciones para no ocasionar cualquier

    tipo de problema, retraso o perdida de produccin (ver fig. 1.6).

    Figura 1.6 Maquinas de coser en malas condiciones.

    Como se muestra en la imagen, algunas de las maquinas de coser con las que

    cuenta la empresa no son lo bastante sofisticadas y debido en ocasiones al mal

    uso que les dan su tiempo de durabilidad y rendimiento es muy corto. Esto

    ocasiona retraso en la produccin y mas grave aun, perdidas de costos tanto por

    produccin como costos internos (esto es por la maquina).

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    JUSTIFICACION:

    Dentro de la empresa Alta Costura Mexicana S.A de C.V (ACM) en el rea de

    confeccin, existe una gran problemtica debido a los bajos estndares de la

    calidad.

    Mediante la investigacin de campo que se realizo en la empresa y analizando los

    datos obtenidos, podremos atacar el problema de mayor importancia que esta

    empresa presenta y de esa manera beneficiar a la empresa, elevando la calidad

    que requieren sus productos. Con lo antes mencionado, me he dado cuenta que

    aplicando el mtodo del ciclo de Deming, se puede lograr esta mejora deseada,

    porque no es igual trabajar con maquinaria defectuosa y principalmente con la

    mano de obra con poca experiencia que con la maquinaria y trabajadores

    aceptables y que sean capaces de cumplir los estndares de calidad que la

    empresa requiera.

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    OBJETIVOS.

    Objetivo general:

    Mejorar el rea de confeccin para elevar los estndares de la calidad.

    Objetivo especifico:

    Aplicar el mtodo del ciclo de Deming en la empresa Alta Costura Mexicana en el

    rea de confeccin.

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    ALCANCES Y LIMITACIONES.

    Alcances:

    En este trabajo de investigacin de campo se aplicara el mtodo del ciclo de

    Deming para, el cual ser un mtodo eficaz para realizar la mejora de la calidad en

    la empresa ACM.

    A travs del desarrollo de esta investigacin, se pretende analizar las diferentes

    reas de trabajos que compone un proceso de produccin en una empresa e

    identificar las necesidades que tenga, con ello se pretende realizar una correccin

    en donde tengamos mayor nmero de prdidas para la empresa, que para esta

    ocasin es la mala calidad en el rea de confeccin y as poder recuperar esa

    parte muy importante con la cual la empresa se destaca a nivel estatal. Y esto

    mencionado es la finalidad de esta investigacin.

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    Limitaciones:

    Al realizar este trabajo de investigacin, no solo tenemos que enfocarnos en los

    alcances que podremos obtener mediante esta investigacin sino tambin de las

    limitantes que suelen aparecer de manera muy constante y estas son un factor

    muy importante para llevar a cabo una buena investigacin, de las cueles se

    presentan a continuacin:

    La poca disposicin de los supervisores, ya que sino se encontraban era difcil acceder a toda la empresa.

    El poco tiempo, ya que la disponibilidad de horarios tanto de la empresa como la del estudiante no son satisfactorias.

    La carga de trabajo, como se realizo de manera individual fue un poco complicado hacer todo el trabajo llevando mas tiempo y dedicacin de lo establecido.

    La cuestin econmica, esta es muy importante porque en ocasiones fue necesario acudir mas tiempo de lo ya establecido.

    Las fuentes de informacin, en algunas ocasiones no siempre se encontraban los libros en la biblioteca y la informacin de internet es muy poco confiable y no es la necesaria para realizar este trabajo.

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    MARCO TEORICO:

    Para la mejora de la calidad en el rea de confeccin de la empresa Alta Costura

    Mexicana utilizaremos como mtodo de mejora la aplicacin del ciclo de Deming,

    la cual ser de mucha ayuda para que la empresa tenga una mejora en la calidad

    de la productividad. Este mtodo se llevara a cabo en el are mencionada de esta

    empresa que es la de mayor importancia porque ah es donde se encuentra el

    problema principal que tiene esta empresa.

    Este mtodo fue decidido despus de observar como es el proceso de la

    produccin, es decir observar en que rea estaba el problema.

    En el rea de confeccin, donde esta el problema a disminuir:

    Maquina de coser.

    Las mquinas de coser pueden hacer variedad de puntadas rectas o en patrones.

    Incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja de coser para

    formar el patrn de la puntada. La mayora de las mquinas de coser caseras y

    algunas industriales usan una puntada de coser antiguas producen cadenetas. Las

    maquinas de coser son muy tiles para el desarrollo humano (ver fig. 1.7).

    Figura 1.7 Maquina de coser

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    Qu es el ciclo de Deming?

    El ciclo de Deming, tambin conocido como bifore (de Edwards Deming), es un

    mtodo de mejora continua de la calidad en la administracin de una organizacin.

    Est basada en un mtodo ideado por Walter A. Shewhart. Tambin se

    denomina rasengan de mejora continua. Es muy utilizado por los sistemas de

    administracin de la calidad.

    Las siglas, PDCA son el acrnimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer,

    Verificar, Actuar), los cuatro pasos de la estrategia (ver fig. 1.8).

    Los resultados de la implementacin de este ciclo permiten a las empresas una

    mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando

    continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad,

    reduciendo los precios, incrementando la participacin del mercado y aumentando

    la rentabilidad de la empresa u organizacin.

    Figura 1.8 Ciclo de Deming.

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    Los cuatro pasos son los siguientes:

    Plan (planificar):

    Establecer las actividades del proceso, necesarias para obtener el resultado

    esperado:

    Seleccionar y caracterizar un problema.- elegir un problema realmente

    importante, delimitarlo y describirlo, estudiar antecedente e importancia y

    cuantificar su magnitud actual.

    Buscar todas las posibles causas.- lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa.

    Participan los involucrados.

    Investigar cuales de las causas son ms importantes.- recurrir a datos,

    anlisis y conocimiento del problema.

    Elaborar un plan de medidas enfocado a remediar las causas mas

    importantes.- para cada accin detallar en que consiste, su objetivo y como

    implementarla, responsables, fechas y costos.

    Do (hacer):

    Es ejecutar el plan estratgico, organizar, dirigir, asignar recursos y supervisar la

    ejecucin:

    Ejecutar las medidas remedio.- seguir el plan y empezar a pequea escala.

    Check (verificar):

    Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y

    analizarlos, comparndolos con los requisitos especificados inicialmente, para

    saber si se han cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora:

    Revisar los resultados obtenidos.- comparar el problema, antes y despus.

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    Act (actuar):

    En base a las conclusiones del paso anterior, elegir una opcin:

    Prevenir la recurrencia.- si las acciones dieron resultado, estas deben

    generalizarse y estandarizar su aplicacin.

    Conclusin y evaluacin de lo hecho.- evaluar todo lo hecho anteriormente

    y documentarlo.

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    METODOLOGIA:

    Aplicacin del mtodo del ciclo de Deming en la empresa Alta Costura Mexicana

    S.A de C.V (ACM):

    Plan (planificar):

    En esta parte de la investigacin, visite a la empresa Alta Costura Mexicana S.A

    de C.V (ACM) que se encuentra ubicada en el municipio de Jiutepec del estado

    de Morelos. Donde se me mostro el proceso de principio a fin para la elaboracin

    de los productos textiles, donde mediante la observacin se pudieron notar los

    puntos crticos y en cual podre, con algunas herramientas, dar solucin al

    problema identificado. Se noto que en el rea de confeccin existen la mayor

    cantidad de problemas debido a la mala calidad de los productos ocasionado tanto

    por empleados, como la maquinaria.

    Una vez teniendo bien definido el problema en el rea en el que se encuentra, me

    di a la tarea de investigar cual es la produccin que genera la empresa por

    semana,* la cual es 600 prendas a la semana y por mes su produccin es de 2400

    piezas. Donde por medio de la observacin en un lapso de dos semanas (que

    serian 1200 prendas en total), hubo un total de piezas no conformes de la primera

    semana de 47 piezas y la segunda semana 52 piezas, esto nos da un total de 99

    no conformes por las 2 semanas. La observacin continuo por 2 meses (que es el

    tiempo que duro el proyecto), y los resultados fueron que en los 2 meses, existi

    un total de piezas no conformes de (ver tabla 1.1):

    Nota: la produccin por mes que realiza esta empresa varia dependiendo la

    temporada, ya que algunas de las prendas como pantalones o chamarras se lleva

    un poco mas de tiempo y la produccin tiende a disminuir un poco. Los datos que

    se presentan en la tabla, son proporcionados por la empresa ya que son de los

    meses de julio y agosto del ao 2013.

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    semana Piezas conformes No conformes Total piezas

    1 552 47 600

    2 548 52 600

    3 559 41 600

    4 557 43 600

    5 561 39 600

    6 556 44 600

    7 550 50 600

    8 562 38 600

    Tabla 1.1 Produccin por semana en el rea de confeccin (das hbiles)

    Se detecto que en esta rea, los problemas eran ocasionados por la maquinaria,

    porque ya tenan problemas tcnicos y/o elctricos y no rinde lo suficiente para

    satisfacer la produccin y que algunos de los trabajadores no estaban bien

    capacitados para el rea de la confeccin.

    Se tomo la decisin de remplazar la maquinaria con mayor numero de defectos

    (los cuales en su mayora son por corto elctrico, falta de carcasa y por vital til ya

    por terminar) y que los trabajadores acudieran a cursos de capacitacin (esto es

    en general).

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    Do (hacer):

    Este proyecto se llevo a cabo a partir del da 17 de septiembre del 2013 y tiene

    una conclusin el da 09 de noviembre del mismo ao. Y se obtuvieron los

    siguientes resultados (ver tabla 1.2):

    semana Piezas conformes No conformes Total piezas

    1 587 13 600

    2 591 9 600

    3 594 6 600

    4 585 15 600

    5 592 8 600

    6 588 12 600

    7 595 5 600

    8 591 9 600

    Tabla 1.2 Produccin por semana en el rea de confeccin (das hbiles).

    En la realizacin de este proyecto, cabe mencionar que no se acudi al 100% a la

    empresa ya que la disponibilidad de horarios tanto de la empresa como la del

    estudiante no fueron satisfactorias. La recaudacin de estos datos fue con ayuda

    del departamento de control de la calidad de esta empresa. Que consta

    solamente de tres personas. Ellas fueron el apoyo para este proyecto. Y los por

    supuesto los datos anteriores (ver tabla 1.1) que fueron proporcionados por la

    empresa.

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    Check (verificar):

    Ya realizados los dos primeros pasos del proyecto, llego el turno de comparar los

    resultados que a continuacin se presentan:

    Datos originales cuando exista el problema (ver tabla 1.1)

    semana Piezas conformes No conformes Total piezas

    1 552 47 600

    2 548 52 600

    3 559 41 600

    4 557 43 600

    5 561 39 600

    6 556 44 600

    7 550 50 600

    8 562 38 600

    Tabla 1.1 Produccin por semana en el rea de confeccin (das hbiles).

    Y los datos ya aplicando los dos primeros pasos (ver tabla 1.2):

    semana Piezas conformes No conformes Total piezas

    1 587 13 600

    2 591 9 600

    3 594 6 600

    4 585 15 600

    5 592 8 600

    6 588 12 600

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    7 595 5 600

    8 591 9 600

    Tabla 1.2 Produccin por semana en el rea de confeccin (das hbiles).

    En este paso se puede notar que disminuyen las piezas de no conformes, esto

    nos da la conclusin de que el ndice de calidad aumento en el rea de

    confeccin, ya que ayudo a la empresa a mejorar su produccin y lograr el objetivo

    deseado y principal del proyecto q es aplicacin del mtodo del ciclo de Deming para aumentar la calidad en el rea de confeccin y disminuir el numero de no

    conformidades.

    Act (actuar):

    En base a estos resultados obtenidos de la investigacin, se llevara a cabo la

    capacitacin del personal cada 6 meses y la maquinaria q tenga mas de 5 aos de

    uso (depende del cuidado y mantenimiento que se le de) se le cambiara por una

    mejor o en su caso nueva y para no tener atraso en la produccin se dejaran 5

    maquinas en STOP para cualquier falla que llegara a suceder inesperadamente.

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    Referencias bibliogrficas:

    http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/Practica%20procesos/Metodologias%20procesos/CicloPHV

    A.pdf

    http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r82279.PDF

    http://books.google.com.mx/books?id=d9WL4BMVHi8C&printsec=frontcover&dq=circulo+de+de

    ming+pdf&hl=es&sa=X&ei=S5GOUt_jOMqUkQfQlIDgBA&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=fal

    se