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Estudo de viabilização de Cronograma Consorcial por meio do desenvolvimento de dispositivo de pré- montagem do Rotor Kaplan Nomes e e-mails dos Autores: Vitor Carvalho Viu [email protected] Carlos Atargino [email protected] Ricardo Tavares [email protected] Nome do Contrato/Unidade ou Área/Escritório: País: Brasil Empresa: OEC INFRAESTRUTURA Unidade, Setor ou Região: BRASIL ENERGIA. Líder do Contrato/Unidade de Negócios: Luis Fernando Rahuan

Estudo de viabilização de Cronograma Consorcial por meio ... · Engenharia, Produção e Qualidade, foi concebido um projeto de uma base de ... grua que seria reaproveitada para

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Estudo de viabilização de Cronograma Consorcial por

meio do desenvolvimento de dispositivo de pré-

montagem do Rotor Kaplan

Nomes e e-mails dos Autores:

Vitor Carvalho Viu – [email protected]

Carlos Atargino – [email protected]

Ricardo Tavares – [email protected]

Nome do Contrato/Unidade ou Área/Escritório:

País: Brasil

Empresa: OEC INFRAESTRUTURA

Unidade, Setor ou Região: BRASIL ENERGIA.

Líder do Contrato/Unidade de Negócios: Luis Fernando Rahuan

RESUMO:

Ao longo dos anos os projetos em usinas hidrelétricas vêm sendo

otimizados com a finalidade de obtenção de menores custos de construção e

redução dos prazos de execução. Uma das adequações que vêem sendo

estudada está na execução de Áreas de Montagem de tamanhos reduzidos em

relação à outras usinas, oferecendo para o Cliente menores custos de

execução e material de aplicação.

Sendo assim, para o cronograma base line da UHE Baixo Iguaçu foi

estudada a necessidade da construção de uma base de apoio para pré-

montagem da Árvore Kaplan, visto que a Área de Montagem foi prevista com

espaço relativamente pequeno e o cronograma inicial previa a montagem de

uma Árvore Kaplan por vez.

De modo a aperfeiçoar a Montagem da Unidade Geradora e obter

ganhos reais em prazo e permanência de mão de obra, foi realizado um estudo

no cronograma e constatou-se a necessidade de pré-montagem de pelo menos

parte da árvore Kaplan da Unidade Geradora 2, em paralelo com a Unidade

Geradora 1, enquanto no layout da Área de Montagem estava prevista apenas

uma base.

Após diversos estudos, com a sinergia dos setores de Planejamento,

Engenharia, Produção e Qualidade, foi concebido um projeto de uma base de

apoio que aproveitaria a “sucata’ proveniente de um sinistro do guindaste que

foi levado pela força da água no rompimento da barragem em Maio de 2014.

Com essa base foi possível aperfeiçoar a montagem de 2 UG´s de

maneira a não perdermos na execução da pré-montagem e,

consequentemente, a entrega da UG para Geração. O aproveitamento do

material que não seria mais utilizado trouxe ganhos expressivos no custo de

fabricação do dispositivo.

Este trabalho buscou agregar os diversos setores de apoio com a

Produção e conseguiu associar conhecimento, reduzir custos expressivos,

buscar soluções seguras que proporcionaram maior produtividade e,

principalmente, redução no prazo de execução de um grande empreendimento

como é a UHE Baixo Iguaçu.

1. IDEIAS INCORPORADAS

1.1. Situação anterior às inovações

A condição tradicional de execução da montagem prevista no

cronograma contemplava a execução da montagem das três Unidades

Geradoras em 20 meses, com intervalo de dois meses entre as Unidades. No

entanto, havia um “gap” entre a Pré–Montagem da Árvore Kaplan da UG01

com a UG02, ou seja, a UG02 só poderia ser entregue quatro meses após a

conclusão da UG01, caso não fosse possível iniciar a Pré-Montagem a tempo.

O projeto executivo contemplava apenas uma base de pré–montagem

definitiva, inviabilizando a sequência esperada de entrega das UG´s.

1.2. Ideias e ações incorporadas

Após a realização do estudo detalhado do cronograma da Montagem

Eletromecânica, foi avaliada a possibilidade de aquisição de uma nova base,

similar a já existente, no entanto os custos necessários para construção de

uma base similar a definitiva seriam muito altos e não se justificaria.

Sendo assim, foi realizado um projeto contemplando uma base que seria

fabricada em aço carbono. Para realizar a fabricação foi aproveitada a estrutura

da grua que estava “sucateada”.

Outra importante ideia na elaboração do estudo foi avaliar a

possibilidade de ganho na permanência de mão-de-obra, ou seja, aproveitar os

mesmos recursos, porém num período menor de tempo, diminuindo os custos

de mão-de-obra ao longo do projeto.

Para viabilizar o projeto, o estudo foi realizado pela CNO e enviado à

General Eletric, parceira consorcial responsável pela fabricação e elaboração

dos projetos dos componentes das Unidades Geradoras, para atestar a

viabilidade.

A ideia principal, e que viabilizou a execução desse projeto, foi a de

garantir um ganho de dois meses na sequência construtiva das Unidades

Geradoras, antecipando a entrega final das mesmas, ou seja, ganho efetivo na

linha crítica do cronograma de Montagem Eletromecânica.

1.3. Origem do conhecimento

A origem basicamente partiu do projeto consolidado de fabricação do

dispositivo de pré-montagem da árvore Kaplan (base embutida no concreto),

esse já utilizado em outras usinas hidrelétricas com Turbinas tipo Kaplan.

A partir da análise dos esforços que seriam absorvidos pela estrutura e

concreto, foi elaborado um projeto similar em aço carbono, que suportaria os

mesmos esforços e que poderia ser fabricado no próprio canteiro de obras.

2. METODOLOGIA

2.1. Descrição

Na busca pela otimização do cronograma, em agosto de 2016 foi

realizado um estudo, em conjunto com a área de Planejamento, para avaliar a

antecipação do início da pré-montagem da Árvore Kaplan UG02.

Em parceria entre a equipe de Produção e Custos foram levantados

entre setembro e dezembro de 2016, os valores para execução do projeto,

chegando-se a conclusão de que por meio da reutilização de material haveria

viabilidade na construção do dispositivo.

Em janeiro de 2017, a equipe de Engenharia realizou os projetos básicos

contemplando a base de apoio da Árvore Kaplan e a estrutura de suportação

da base. Verificou-se que não seria possível fabricar a base de apoio em obra,

devido ao tipo de máquina necessária para realizar a conformação das chapas.

Para resolução desse problema, foi realizado em junho de 2017um novo

estudo pela Engenharia e concebida nova revisão de projeto, possibilitando

que a fabricação da base fosse realizada dentro do canteiro de obras. Além

disso, foi elaborado um estudo do layout da Área de Montagem para locação

da base, sem que impactasse a sequência de montagem de outros

equipamentos.

No final de maio do mesmo ano, foi iniciada a retirada do material da

grua que seria reaproveitada para a fabricação do dispositivo. Assim que as

peças foram sedo cortadas iniciou-se a preparação das mesmas de modo que

pudessem ser utilizadas na nova estrutura.

Em junho, os trabalhos de fabricação da estrutura começaram. A equipe

da Oficina de Fabricação ligada à Produção Eletromecânica montou às bases

em conformidade com o projeto estabelecido.

Atualmente a estrutura já está praticamente pronta, restando os

levantamentos topográficos finais e pequenos ajustes possivelmente

necessários. A estimativa de cronograma é que a pré-montagem da Árvore

Kaplan UG#02 inicie em setembro de 2017, e assim, as bases já poderiam ser

utilizadas e o ganho esperado seja efetivado.

2.2. Composição das equipes

As equipes foram compostas por integrantes da Construtora Norberto

Odebrecht (CNO) em parceria com a consorciada General Eletric (GE).

À Odebrecht coube o papel de mobilizar os elos da cadeia, trazer as

competências necessárias para o desenvolvimento da solução, definir

papéis e responsabilidades dos envolvidos e provocar a participação e

viabilização do projeto junto ao fabricante.

O Planejamento (CNO) foi responsável pela elaboração do cronograma

e verificação dos possíveis cenários que iriam garantir a eficácia do projeto.

O setor de Custo (CNO) ficou responsável pela elaboração das

estimativas e controle dos custos de horas trabalhadas e materiais necessários

para o projeto.

O setor de Engenharia (CNO) foi responsável pela elaboração do projeto

do dispositivo, incluindo cálculos estruturais e desenho técnico.

O setor de Produção (CNO) ficou responsável pela fabricação e

execução da montagem do dispositivo dentro dos prazos e custos estimados.

A Engenharia da GE certificou que o projeto atenderia as necessidades

estruturais sem prejudicar a Qualidade de Montagem, conservação e

funcionamento dos equipamentos.

2.3. Equipamentos, insumos e instalações envolvidas.

Toda a mão de obra indireta envolvida foi realizada com a equipe já

existente no empreendimento, bem como os equipamentos utilizados para

manuseio, transporte e fabricação do dispositivo também contaram com toda a

infraestrutura presente no canteiro, não sendo necessária a aquisição, nem a

mobilização de novos equipamentos.

O dispositivo foi montado na oficina de fabricação existente no canteiro

de obras da UHE Baixo Iguaçu. Grande parte dos materiais foram

reaproveitamentos da grua que estava desativada devido ao sinistro de

rompimento da barragem em maio de 2014.

2.4. Produtividades alcançadas

Basicamente as produtividades alcançadas serão resultados da

desmobilização prévia da equipe prevista para pré-montagem da Árvore Kaplan

que foi calculada em orçamento para permanência até junho de 2018. Segue

abaixo os valores de orçamento previstos para a pré-montagem da Árvore

Kaplan.

2.4.1. Orçamento

Peso Orçado de Montagem: 591,69 ton

Índice Orçado: 60 hh/ton

Dias Trabalhados: 358,6 dias

Homem Hora Orçado: 35501,40 hh

CUSTO ORÇADO PRÉ-MONTAGEM ÁRVORE KAPLAN

Arvore Kaplan 11,00 35.501,40 R$ 279,94 R$ 1.063.308,41

Ajudante 2 6.454,8 R$ 15,84 R$ 102.242,59

Montador 2 6.454,8 R$ 22,39 R$ 144.538,64

Mec. Montador 2 6.454,8 R$ 25,36 R$ 163.673,78

Mec. Ajustador 2 6.454,8 R$ 34,07 R$ 219.883,25

Encarregado de

Montagem 0,5 1.613,7 R$ 65,16 R$ 105.141,40

Soldador Rx 0,5 1.613,7 R$ 31,10 R$ 50.186,36

Mestre de Montagem 1 3.227,4 R$ 46,94 R$ 151.501,74

Mec. Especializado 1 3.227,4 R$ 39,08 R$ 126.140,65

2.4.2 Produtividades e custos esperados após implantação

Peso Montagem: 591,69 ton

Índice Estimado: 48 hh/ ton

Dias Trabalhados: 318,6 dias

Homem Hora Estimado: 28401,12

CUSTO ESTIMADO PRÉ-MONTAGEM ÁRVORE KAPLAN

Arvore Kaplan 11,00 28.401,12 R$ 279,94 R$ 850.646,73

Ajudante 2 5.163,8 R$ 15,84 R$ 81.794,07

Montador 2 5.163,8 R$ 22,39 R$ 115.630,91

Mec. Montador 2 5.163,8 R$ 25,36 R$ 130.939,02

Mec. Ajustador 2 5.163,8 R$ 34,07 R$ 175.906,60

Encarregado de

Montagem 0,5 1.291,0 R$ 65,16 R$ 84.113,12

Soldador Rx 0,5 1.291,0 R$ 31,10 R$ 40.149,09

Mestre de Montagem 1 2.581,9 R$ 46,94 R$ 121.201,39

Mec. Especializado 1 2.581,9 R$ 39,08 R$ 100.912,52

2.5. Problemas observados

Um dos problemas identificados para cumprimento do cronograma foi

a execução dos prazos de fornecimento por parte do fornecedor. Atividades

como diligenciamento e visitas em fábrica foram realizadas de modo a mitigar

os riscos de frustação desses prazos.

Outro problema identificado foi na impossibilidade de fabricação do

dispositivo no canteiro de obras devido a falta de equipamento. O impasse foi

resolvido por meio de uma revisão no projeto inicial, modificando a geometria

da peça e possibilitando a fabricação da mesma dentro do canteiro de obras.

2.6. Desenhos

Desenho 1 : Primeira concepção das bases (JAN/17)

Desenho 2: Estrutura para o apoio da base (JAN/17)

Desenho 3 : Segunda concepção das bases considerando fabricação no

canteiro (JUN/17)

2.7. Custos incorridos e/ou investimentos

Os custos incorridos no projeto podem ser discriminados conforme abaixo:

1) Custo de mão de obra indireta na elaboração dos estudos e supervisão

da execução, com Mão de Obra já disponível no efetivo indireto. Não foi

necessária a contratação de novas pessoas.

2) Custo de mão de obra direta na fabricação do dispositivo

Os custos diretos incorridos estão demonstrados na tabela abaixo:

TABELA DE CUSTOS INCORRIDOS DE MÃO DE OBRA NA

FABRICAÇÃO DO DISPOSITIVO

Quantidade Função Horas

Trabalhadas

Custo

horário Custo Total

1 Mecânico

Montador 357,79 R$ 23,76

R$

8.491,59

1 Ajudante 357,59 R$ 14,02 R$ 5013,41

1 Soldador RX 178,90 R$ 29,30 R$ 5241,77

1 Líder 89,44 R$ 51,32 R$ 4590,06

TOTAL

R$

23.336,83

3) Custo de aquisição de materiais de aplicação para o dispositivo

- Chapa ¾” 1200 x 3000 - 1 un – R$ 2.330,48

- Chumbador PBA ¾” x 7 – 50 pç – R$ 238,15

Valor Total: R$ 2.568,63

4) Custo de mão de obra direta na montagem do dispositivo

TABELA DE CUSTOS INCORRIDOS DE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM

DO DISPOSITIVO

Quantidade Função Horas

Trabalhadas

Custo

horário

Custo

Total

1 Mecânico

Montador 19,34 R$ 23,76

R$

459,52

1 Ajudante 19,34 R$ 14,02 R$

271,15

TOTAL

R$

730,67

Sendo assim, o custo total incorrido/investido na elaboração e execução do

projeto foi de R$ 26.636,13.

2.8 Fotos

Figura 1 : Base de apoio do Rotor Kaplan já fabricada

Figura 2: Início da fabricação da estrutra de apoio da base do Rotor Kaplan

Figura 3: Fabricação e Solda da estrutra de apoio da base do Rotor Kaplan

Figura 4: Fabricação dos travamentos da estrutra de apoio da base do Rotor

Kaplan

Figura 5: Base de apoio do Rotor Kaplan fabricada

3. RESULTADOS OBTIDOS

A projeção do resultado esperado após a aplicação do dispositivo está demonstrada no cronograma típico e nas tabelas abaixo:

CRONOGRAMA ANTES E APÓS UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Montagem do Distribuidor

Montagem da Árvore Kaplan

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM

Montagem do Distribuidor

Montagem da Árvore Kaplan

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM

Montagem do Distribuidor

Montagem da Árvore Kaplan

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Montagem do Distribuidor

Montagem da Árvore Kaplan

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM

Montagem do Distribuidor

Montagem da Árvore Kaplan

Pré-Montagem da Árvore no Dispositivo

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM (Tubulações)

Montagem do Distribuidor

Montagem da Árvore Kaplan

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM (Tubulações)

Pré-Montagem da Árvore Kaplan no Nicho do AM

1 mês p/ UG 2 2 mêses p/ UG 3

UG 01

UG 02

UG 03

Mês 09Atividades

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

Mês 06 Mês 07 Mês 08

Mês 07 Mês 08

Sit

ua

çã

o A

nte

rio

r a

o D

isp

osit

ivo

Sit

ua

çã

o P

oste

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r a

o D

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osit

ivo

Mês 09 Mês 10 Mês 11

UG 02

UG 03

UG 01

Atividades

Mês 10 Mês 11

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Custo Total Antes e Após uso do Dispositivo

Homem Hora Antes e Após uso do Dispositivo

Índice de Produtividade Antes e Após uso do Dispositivo

Sendo assim, podemos observar que além da entrega das Unidades

Geradoras dentro do prazo pactuado com o Cliente, foi possível reduzir os

custos de mão de obra, diminuir as horas trabalhadas e, consequentemente,

obter ganhos reais em produtividade.

Em valores absolutos, a adequação irá gerar um ganho de produtividade

de 12 hh/ton, uma redução de cerca de 7.100 homens-hora e redução de 20%

do custo orçado de mão de obra para realização dessa atividade, o que

equivale a R$ 212.661,68, resultado esse que será gerado com o investimento

de R$ 26.636,13.

4. ÁREAS DE APLICAÇÃO

Os resultados positivos da aplicação desse dispositivo poderão servir

como ideia para a instalação de futuras hidrelétricas, podendo ser analisada no

processo de concepção do projeto básico e avaliar a aplicação do mesmo

ainda na fase de orçamento, verificando a viabilidade técnico-financeira para

cada tipo de projeto.

5. CONTATOS

Vitor Carvalho Viu – [email protected] – 069 98412-3863

Carlos Atargino – [email protected] – 069 98119-3301

Ricardo Tavares – [email protected] – 016 99779-2243